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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DE TITULO DE INGENIERO INDUSTRIAL ÁREA SISTEMAS PRODUCTIVOS TEMA “MEJORA DE PRODUCCION DEL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO REDUCIENDO TIEMPOS IMPRODUCTIVOS Y REPROCESOS EN MARTINIZING” AUTOR QUIROZ CARDENAS EDWIN XAVIER DIRECTOR DEL TRABAJO ING. IND. BONILLA DE SANTOS MERCEDES, MSc. 2015 GUAYAQUIL – ECUADOR

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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN

TRABAJO DE TITULACIÓN

PREVIO A LA OBTENCIÓN DE TITULO DE

INGENIERO INDUSTRIAL

ÁREA

SISTEMAS PRODUCTIVOS

TEMA

“MEJORA DE PRODUCCION DEL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO REDUCIENDO TIEMPOS IMPRODUCTIVOS Y REPROCESOS EN MARTINIZING”

AUTOR

QUIROZ CARDENAS EDWIN XAVIER

DIRECTOR DEL TRABAJO

ING. IND. BONILLA DE SANTOS MERCEDES, MSc.

2015

GUAYAQUIL – ECUADOR

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DECLARACIÓN DE AUTORÍA

“La responsabilidad del contenido de este Trabajo de Titulación, me

corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil”.

Quiroz Cárdenas Edwin Xavier C.I. 092714464-2

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DEDICATORIA

El presente trabajo es dedicado a mi familia, especialmente a mi

madre que siempre me ha estado ahí apoyándome en todo lo que deseaba

hacer, a mi padre por ser la persona que siempre me ayudo en lo que

necesitaba, mis hermanas que siempre están con sus consejos y ayuda en

los momentos precisos. De igual manera a mis amigos que me han

brindado su respaldo siempre que lo necesite.

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iv

AGRADECIMIENTO

Agradezco a mi madre por brindarme su amor incondicional, a mi

padre por su apoyo y a mis hermanas por enseñarme valores humanos, y

un agradecimiento muy especial para una de mis hermanas quienes han

intervenido a lo largo de mi vida estudiantil.

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ÍNDICE GENERAL

N° Descripción Pág.

PRÓLOGO 1

CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO

N° Descripción Pág.

1.1. Antecedentes de la empresa 2

1.1.1 Estructura del Negocio 3

1.1.2. Servicios que Ofrece 9

1.2 Misión de Martinizing 11

1.3. Visión de Martinizing 11

1.4. Ubicación 12

1.5. Áreas de Lavandería 12

1.6. Maquinarias 13

1.7. Proceso de Lavado en Seco 13

1.7.1. Diagrama de Proceso de Lavado en Seco 16

1.7.2. Lay-out Lavandería 17

1.7.3 Indicador de Gestión de Producción 18

1.8. Problema 22

1.8.1. Tiempos Improductivos 23

1.8.2. Elevados inventarios de prendas en proceso en el área 29

Inspección

1.8.3. Continuos Reprocesos de Planchado de Prendas 31

1.9. Fundamentos Teóricos 32

1.10. Bases Teóricas 34

1.10.1. Normas ISO y Proceso 34

1.10.2. Productividad 35

1.10.2.1 Factores que Influyen en la Productividad 36

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N° Descripción Pág.

1.10.2.2 Índices de Productividad 37

1.10.2.3 Mejora de la Productividad 38

1.11. Limpieza en Seco 39

1.12. Percloroetileno 39

1.13. Prensas a Vapor 41

1.14. Maniquí a Vapor 42

1.15. Mesa para Planchar a Vapor 43

1.16. Análisis de Operaciones 44

1.17. Diagrama Análisis de Operaciones 44

1.18. Estudio de Tiempos 46

1.19. Diagrama Causa-Efecto 46

1.19.1 Clasificación de las Causas 48

CAPÍTULO II DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

N° Descripción Pág.

2.1. Análisis de Datos 50

2.2. Metodología 51

2.3. Diagrama de Flujo de Proceso Situación Actual 52

2.3.1. Problema N° 1 : Tiempos Improductivos 59

2.3.2. Problema N° 2 : Elevados inventarios en proceso en el 60

Área de inspección

2.3.3. Problema N° 3 : Continuos Reprocesos de Planchado de 60

Prendas

2.4. Impacto Económico de los problemas 61

2.5. Análisis de Paretto 65

2.6. Diagnostico 65

CAPÍTULO III

PROPUESTA

N° Descripción Pág.

3.1. Objetivo 66

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N° Descripción Pág.

3.2.. Diseño de las Herramientas de mejoramiento de Procesos 66

3.2.1. Hojas ISO 67

3.2.2. Diagrama de Flujo de Procesos 68

3.2.3. Hoja de Mejoramiento 70

3.3. Planteamiento y Análisis de la Solución 80

3.4. Criterios para la selección de alternativas de Solución 85

3.5 Costos de Alternativas de Solución 85

3.6. Plan de inversión y financiamiento de la Propuesta 86

3.7. Balance Económico y Flujo de Caja 86

3.8. TIR( Tasa interna de Retorno) 87

3.9. Periodo de Recuperación de la Inversión 89

3.10. VAN ( Valor Actual Neto) 89

3.11. Análisis Costo-Beneficio de la Propuesta 90

3.12. Factibilidad del Proyecto 90

3.13. Programación de la Propuesta 90

3.14. Conclusiones y recomendaciones 91

3.14.1 Conclusiones 91

3.14.2 Recomendaciones 91

GLOSARIO DE TERMINOS 92

BIBLIOGRAFIA 93

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ÍNDICE DE CUADROS

N° Descripción Pág.

1 Informe Prendas en Seco Mes de Julio 18

2 Informe Prendas en Seco Mes de Agosto 19

3 Informe Prendas en Seco Mes de Septiembre 20

4 Resumen de Suministros 21

5 Tomas de Tiempo de Planchado de Prendas 24

6 Costo de Lavado de Prendas de Vestir 25

7 Toma de tiempo para repartir coche de prendas a planchar 26

8 Muestras de tiempos perdidos en Reprocesos 27

9 Tiempo perdido en el Área de Plancha 28

10 Tiempo de Prendas en Stock en el área de Calidad 30

11 Diagrama: Procesamiento de Prendas en Seco 52

12 Diagrama: Recepción de Prendas 53

13 Diagrama: Entrega de Prendas 54

14 Calculo de Pérdida Económica 62

15 Pérdida Anual 63

16 Calculo Perdida Económica 63

17 Pérdida Anual 64

18 Diagrama de Paretto 65

19 Formato Hoja ISO 67

20 Formato Flujo de Proceso 69

21 Formato Hoja de Mejoramiento 70

22 Hoja ISO: Procesamiento Prendas Lavado en Seco 71

23 Diagrama de Análisis de Proceso Mejorado 72

24 Hoja de Mejoramiento: Procesamiento de Prendas en Seco 73

25 Hoja ISO: Recepción de Prendas 74

26 Diagrama Análisis Proceso Mejorado: Recepción Prendas 75

27 Hoja de Mejoramiento: Recepción de Prendas 76

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N° Descripción Pág.

28 Hoja ISO: Entrega de Prendas 77

29 Diagrama Análisis Proceso Mejorado: Entrega de prendas 78

29 Diagrama Análisis Proceso Mejorado: Entrega de prendas 78

30 Hoja de Mejoramiento: Entrega de Prendas 79

31 Costos Implementación Planchas a Vapor 85

32 Costos Implementación de Rieles 85

33 Costos Alternativas de Solución 86

34 Flujo de Caja 87

35 TIR ( Tasa Interna de Retorno) 88

36 VAN (Valor Actual Neto) 89

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ÍNDICE DE GRÁFICOS

N° Descripción Pág.

1 Organigrama departamento Administrativo 4

2 Organigrama Departamento de Ventas 5

3 Organigrama Departamento de Recursos Humanos 6

4 Organigrama Departamento Financiero 7

5 Organigrama Departamento de Sistema 8

6 Proceso de Lavandería Martinizing 16

7 Lay-Out Lavandería Martinizing 17

8 Diagrama: Flujo de Proceso Lavado en Seco 55

9 Diagrama: Flujo de Proceso de Recepción de Prendas 56

10 Diagrama: Flujo de Proceso Entrega de Prendas 58

11 Análisis Causa- Efecto tiempos Improductivos 59

12 Análisis Causa-Efecto Elevados Inventarios en Proceso 60

13 Análisis Causa-Efecto Continuos Reprocesos de Planchado 61

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xii

ÍNDICE DE IMÁGENES

N° Descripción Pág.

1 Ubicación de plantas de Martinizing 3

2 Ropa de Cuero 9

3 Renovación de Almohadas 10

4 Ropa de Novia 11

5 Ubicación planta de Martinizing en Guayaquil 12

6 Etiqueta de marcado de Prendas 29

7 Factura de Venta 32

8 Hoja técnica de Percloroetileno 40

9 Prensa A Vapor 41

10 Maniquí a Vapor 42

11 Mesa para Planchar a Vapor 43

12 Simbología Diagrama de Operaciones 45

13 Diagrama Causa-Efecto 48

14 Plancha Profesional Goldstar 82

15 Plancha Profesional Silverstar 83

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AUTOR: QUIROZ CARDENAS EDWIN XAVIER

TÍTULO: MEJORA DE PRODUCCION DEL SERVICIO DE LAVADO

Y PLANCHADO REDUCIENDO TIEMPOS

IMPRODUCTIVOS Y REPROCESOS EN MARTINIZING

DIRECTOR: ING.IND. BONILLA RIVADENEIRA MERCEDES ROSA,MSc.

RESUMEN

El presente trabajo de titulación se desarrolló con el fin de formular un

proyecto de Reducción de Improductividad en la empresa Martinizing

Guayaquil, el mismo que plantea disminuir los tiempos que no agregan

valor al proceso productivo, para brindar un mejor servicio al cliente. En

lavado en Seco se logró identificar falencias que ocasionan tiempos

improductivos que sin los respectivos correctivos ocasionarían pérdidas

para la empresa. Para tal efecto se usó metodologías como la Observación,

métodos de Ingeniería, análisis de Pareto, diagrama de Ishikawa, que

determinaron la causa del problema. Por ultimo para resolver el problema

se sugiere una mejor Propuesta con el uso de Ingeniería de Métodos, y

ampliación del área productiva por medio de Lay-out.

PALABRAS CLAVES: Análisis, Producción, Tiempos, Agregar, Valor,

Lay-out, Ingeniería, Métodos, Lavandería.

Quiroz Cárdenas Edwin Xavier Ing. Ind. Bonilla Rivadeneira Rosa, Msc.

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C.I. 092714464-2 Director del Trabajo AUTHOR: QUIROZ CARDENAS EDWIN XAVIER

TOPIC: IMPROVEMENT OF PRODUCTION OF THE LAUNDRY

SERVICE AND IRONING FACILITIES, REDUCING

DOWNTIME AND REPROCESSES IN MARTINIZING

DIRECTOR: IND.ENG. BONILLA RIVADENEIRA MERCEDES

ROSA, Msc

ABSTRACT

This work was developed in order to formulate a project of reduction of unproductive in the company Martinizing Guayaquil, it posed to decrease the times that do not add value to the production process, to provide a better service to the customer. In dry cleaning was achieved to identify flaws that cause downtime that without the respective corrections would result in losses for the company. For this purpose the methodologies used were observation, engineering methods, Pareto, Ishikawa Diagram Analysis, which determined the cause of the problem. Finally to solve the problem it is suggested a better plan with the use of engineering methods, and expansion of the production area through a Lay-out.

KEY WORDS: Analysis, Production, Times, Value, Lay-out, Engineering

Methods, Laundry.

Quiroz Cárdenas Edwin Xavier Ind.Eng. Bonilla Rivadeneira Rosa, Msc.

C.I. 092714464-2 Director of work

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PRÓLOGO

La producción es la actividad económica que aporta valor agregado

por creación y suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la

creación de productos o servicios y al mismo tiempo la creación de valor,

más específicamente es la capacidad de un factor productivo para crear

determinados bienes en un periodo de tiempo determinado.

Desde un punto de vista económico, el concepto de producción parte

de la conversión o transformación de uno o más bienes en otros diferentes.

Se considera que dos bienes son diferentes entre sí cuando no son

completamente intercambiables por todos los consumidores.

Con el objetivo de proponer un plan de seguridad industrial para

disminuir los riesgos mecánicos en el área de taller mecánico, el presente

estudio se encentra seccionado en 3 capítulos los cuales son Marco

Teórico, Metodología y propuesta.

En el primer capítulo se fundamenta en los precedentes del porque

se planteó la presente investigación y referencias de las técnicas que se

usaron en la propuestas y aquellas referencias tanto de otras

investigaciones referentes a mejoras de procesos.

En el segundo capítulo se detalla la situación actual de la empresa

que bajo la metodología de la observación se pudo obtener información

para poder formular los correctivos en el siguiente capítulo, dando así

solución al problema definido en este capítulo.

Al finalizar el análisis en el capítulo 3 propone efectuar los correctivos

a través de una planificación que sea implementada para reducir los

tiempos improductivos en la planta de lavado en seco en Martinizing.

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3

CAPITULO I

MARCO TEORICO

1.1 Antecedentes de la empresa

Un 8 de marzo de 1969, en un pequeño local en la Av. Colón y

Rábida en la Cuidad de Quito, y con sólo ocho empleados, MARTINIZING

abre sus puertas al público. Con el paso de los años fue ganando

experiencia y su oferta de limpieza se multiplicó para llegar cada vez a más

público.

Hoy presta sus servicios a nivel nacional en 159 locales de diferentes

ciudades del país con la colaboración de 530 empleados, que se esmeran

por mantener en alto su nuevo eslogan “LO MEJOR EN LAVADO EN

SECO”, y hacen de la empresa líder en el lavado de prendas, garantizando

la satisfacción de su producto terminado ya que con sus 45 años de

experiencia certifican a Martinizing como la mejor lavandería del Ecuador.

Utilizando Tecnología de primera y productos seleccionados de las

mejores casas productoras de quitamanchas, Martinizing contribuye al

cuidado y preservación del medio ambiente, cuenta con gran equipo

humano altamente comprometido y capacitado.

Cuenta con 15 plantas a nivel nacional cada una de ellas tiene

capacidad de producción de 17000 Prendas/mes el volumen en ventas de

cada planta es aproximadamente 24000 dólares/mes.

Una limpia trayectoria que se ha logrado gracias a la gente que se

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Marco Teórico 4

esmera día a día en mantener la confianza de sus clientes, quienes

reconocen el trato cordial y amigable y la excelencia en todos los productos

y servicios. Martinizing cuenta con 144 establecimientos distribuidos en las

ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Ibarra, Riobamba,

Latacunga, Manta y Portoviejo los cuales reúnen a 520 colaboradores, los

cuales apoyados con tecnología de punta y capacitación permanente han

logrado mantener en alto su eslogan “LO MEJOR EN LAVADO EN SECO”,

lo cual ha convertido a Martinizing en la empresa líder de su ramo y le han

hecho acreedor de la confianza de miles de clientes que día a día la

prefieren.”

IMAGEN N° 01

UBICACIÓN DE PLANTAS DE MARTIZINING

1.1.1 Estructura del Negocio

La empresa Martinizing cuenta con una estructura organizacional

claramente definida la cual se aprecia con claridad, a través del

organigrama general y los organigramas específicos de cada área de la

empresa, los mismos que se presentan en los cuadros y a continuación:

Fuente: Internet (www.martinizing-ec.com) Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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Marco Teórico 5

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Marco Teórico 6

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Marco Teórico 7

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Marco Teórico 8

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Marco Teórico 9

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Marco Teórico 10

1.1.2 Servicios que Ofrece

Servicio a domicilio.

Sin moverse de casa, con sólo llamar al 1700MARTIN, visita a sus

clientes con todo su abanico de productos y servicios.

Servicio Express

Para quienes están de apuro, la empresa recibe sus prendas y de

un momento a otro, de la mañana para la tarde en cuestión de minutos la

devuelve con el toque de calidad.

Ropa de Cuero

Al cuero se le da un tratamiento revividor con el sistema Suede Life,

obteniendo prendas de cuero ultra renovadas y muy limpias.

IMAGEN N° 02

ROPA DE CUERO

Hell Quik

Nuestros clientes ya no botan sus zapatos, los renuevan con este

tratamiento especial y exclusivo.

Fuente: Internet (www.martinizing-ec.com) Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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Marco Teórico 11

Renovación de almohadas

A simple vista las almohadas no parecen sucias, pero, durante

noches, semanas y años acumulan ácaros invisibles. Por eso, ofrece un

proceso de lavado, desinfectado y relleno que renueva y elimina todo rastro

de ácaros.

IMAGEN N° 03

RENOVACION DE ALMOHADAS

Laundry.

Las prendas del hogar se procesan bajo altísimos estándares de

calidad e higiene que garantiza y un lavado profundo para que sus prendas

duren por muchos años.

El Sastre

Alargar, acortar, ajustar, reparar, con el toque del sastre maestro es

el tratamiento que reciben los trajes y los vestidos de nuestros sonrientes

clientes.

Fuente: Internet (www.martinizing-ec.com) Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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Marco Teórico 12

Novias

El vestido de bodas es lo más preciado para una mujer. Es por eso

que se ofrece este servicio único de restauración y preservación del vestido

de novia para que permanezca nuevo y fresco por siempre.

IMAGEN N° 03

ROPA DE NOVIA

1.2 Mision de Martinizing

Somos Martinizing un Gran Equipo Humano, expertos en limpieza y

cuidado de sus prendas, nuestra prioridad es el cliente.

1.3 Vision de Martinizing

Martinizing se proyecta como una empresa solida e innovadora, con

importantes niveles de10 rentabilidad, con enfoque en la calidad del

servicio, el cual le permite mantener el liderazgo en el mercado y crecer en

el país y fuera de el, apoyada en una estructura organizacional moderna y

con tecnología apropiada para el manejo de todos los recursos de la

empresa.

Fuente: Internet (www.martinizing-ec.com) Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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Marco Teórico 13

1.4 Ubicación de la Compañía

La planta que será análisis de nuestro estudio está ubicada Vía al

puente T. Maldonado frente al C.C. Albán Borja.

IMAGEN N°04

UBICACIÓN PLANTA DE MARTINIZING EN GUAYAQUIL

1.5 Áreas de Lavandería

La planta cuenta con 25 personas las cuales están distribuidas por

diferentes áreas las cuales son:

Desmanche

Terminado

Inspección

Empaque

MARTINIZING

Fuente: Internet (www.googlemap.com) Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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Marco Teórico 14

1.6 Maquinarias

Las maquinarias que se utilizan en la planta para el proceso

productivo son las que se mencionan a continuación:

1 Lavadora en seco con capacidad de 35 kilos

3 prensas hidráulicas

1 una mesa a vapor de planchar

1 plancha a vapor

2 alisadores a vapor

1 maniquí a vapor

1 brazo a vapor

1.7 Proceso de Lavado en Seco

La denominación de lavado en seco se debe a que durante su

proceso de limpieza, en lugar de utilizar agua como disolvente, se recurre

a productos refinados como el percloretileno, que junto a diversos

compuestos químicos solubles.

Esto permite el tratamiento de las manchas según su naturaleza, sin

afectar a las fibras y conservando el color de las prendas, evitando el

desgaste de los tejidos, prolongando de esta manera la vida de la ropa.

El lavado en seco es adecuado para la limpieza de:

Abrigos

Blusas

Corbatas

Faldas

Pantalones

Sacos

Vestidos

Entre otras prendas.

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Marco Teórico 15

El proceso de lavado en seco en la Lavandería Martinizing se

desarrolla de siguiente manera:

Inicialmente se revisa las prendas en el área de lavado por el

desmanchador el cual revisa las prendas antes de ingresarla a la lavadora

con el fin de localizar posibles manchas que afecten a las demás prendas

y realizarle un pre-desmanche.

Teniendo en cuenta que cuellos, puños, mangas y axilas son las

partes que más hay que prestarle atención ya que son las partes más

comunes por ensuciarse en una prenda de vestir.

Una vez realizado el pre-desmanche, se procede a pesar las

prendas ya que en la lavadora debe ir el peso adecuado, siendo este el de

la lavadora de seco de 35 kg que equivalen a 96 prendas

aproximadamente.

La diferencia del lavado en seco con el lavado en agua , es que la

lavadora trabaja con un químico llamado percloretileno que es un solvente

derivado del petróleo, este realiza la función de agente quita mancha, este

agente dispersa y disuelve la suciedad de la tela, luego pasa a un segundo

plano en el cual se extrae el solvente con la suciedad en la etapa del

centrifugado teniendo un tiempo de 10 minutos, y por ultimo pasa a el

proceso de secado el cual demora 30 minutos, el cual extrae por completo

el químico llamado solvente.

Una vez que termina de procesarse la carga de ropa en el tiempo

establecido pasa al área de terminado o área de plancha. En esta área los

operarios deben separar por tipo de prenda, contar y anotar en un formato

la cantidad que se planchara en su tiempo determinado que es de 50

minutos las 96 prendas divididas para las 3 personas que pertenecen a esta

área.

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Marco Teórico 16

Para este tipo de actividad se utiliza una prensa a vapor por cada

persona para quitar las arrugas provenientes de las prendas durante el

proceso de lavado, en dicha actividad.

Para darle el retoque final en zonas donde la prensa a vapor no llega

a cubrir por completo las arrugas, se utiliza un alisador a vapor y una

plancha a vapor en el caso de requerir la plancha, ya que no todas las

prendas se utilizan la plancha a vapor.

Una vez planchadas las prendas en el área de terminado pasan

directamente al área de inspección, en donde la actividad que se realiza

por la persona encargada para esta área es de chequear la calidad de las

prendas, esto quiere decir revisas que la prenda no tenga arrugas, faltantes

de botones, lentejuelas, o quizás algún problema que obtuvo la prenda al

momento de procesarse en el lavado de seco con la cual no ingreso a la

planta, lo cual se lo verifica con la factura.

Las personas de área de inspección deben armar ordenes según

indique factura, la cantidad y el tipo de prenda, una vez armada la orden,

esta para directamente al área empaque.

En la área de empaque la función que se realiza es la de revisar

factura, la cual indica la cantidad y el tipo de prenda, contar y empacar la

orden

Después de empacar la orden el trabajador debe llevar orden de

prendas listas a la percha o bodega de prendas y ordenar, según número

de factura.

La función que se realiza en el área de empaque ayuda a que en el

momento que el cliente llegue a retirar la orden lista el recepcionista no

pierda demasiado tiempo buscándola orden..

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Marco Teórico 17

1.7.1 Diagrama de Proceso de lavado en seco

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Marco Teórico 18

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1.7.2 Lay-Out Lavandería Martinizing

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Marco Teórico 19

1.7.3 Indicadores De Producción

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Marco Teórico 20

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Marco Teórico 21

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Marco Teórico 22

En los cuadros # 1, 2 Y 3 se podrá observar la cantidad de prendas

que se procesan en los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2014

dentro de la planta de seco.

El formato que se utiliza en la planta de lavado en seco para poder

llenar el indicador es el que envía el departamento de sistema a cada planta

cada semana descargado desde el punto de venta, el cual detalla el tipo de

prenda y precio, pero para llenar el indicador solo se utilizara el tipo de

prenda y la cantidad que se procesó.

Con este indicador se sabe la cantidad de Suministros utilizados,

como son los siguientes:

Energía eléctrica Kw

Plástico

Solvente

Diésel

Agua

Armadores

En el cuadro #4 se observa un resumen de la cantidad de

suministros utilizados, dentro de los meses de Julio, agosto y Septiembre,

los cuales son analizados en este estudio.

Con la cantidad de suministros utilizados se puede reducir el

consumo de los mismos haciendo uso adecuado de las maquinarias y

recurso humanos que dispone la planta de producción.

Con la cantidad de cargas o kilogramos utilizados en la producción

de lavado en seco se procede a cuantificar los insumos utilizados en cada

mes del año 2014. Con esta información se desglosan los datos a

cuantificar para la propuesta.

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Marco Teórico 23

CUADRO N° 04

RESUMEN DE SUMINISTROS

JUL AGO SEP

CARGAS ( kg ) 201,00 198,00 186,00

PLASTICO (kg ) 183,04 167,39 111,00

SOLVENTE (lt) 53,00 55,00 98,00

DIESEL (lt) 890,70 910,00 998,16

Energía Eléctrica (Kw) 7931,23 8355,84 8487,00

Agua (m3) 198,80 250,00 133,00

ARMADORES (unid) 10275,00 10981,00 10667,00

1.8 Problema

1.8.1 Descripción del Problema

El continuo crecimiento y aparición de nuevos competidores en el

área de servicio de limpieza y conservación de prendas de vestir ha

originado que la empresa Lavanderías Ecuatorianas C.A. “Martinizing” con

40 años en el mercado presencie como nuevas empresas empiezan a

ganar mercado día a día y se convierten en serias amenazas para las

perspectivas de crecimiento y ventas de cada año.

Esto especialmente debido a que la empresa a pesar de contar con

una gran infraestructura y varios canales de comercialización, estos no han

sido explotados adecuadamente, debido a la falta de una continua revisión

y mejora de los diferentes procesos comerciales y de producción, lo cual

ha desencadenado en el mantenimiento de procesos obsoletos y que no

generan valor agregado para nuestros clientes.

Fuente: Lavanderías Ecuatorianas C.A Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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Marco Teórico 24

La falta de una comunicación adecuada entre las diferentes áreas,

ha generado que diferentes actividades sufran retrasos innecesarios o que

exista duplicación de actividades, lo cual no ha permitido cumplir con los

diferentes cronogramas establecidos, todo lo contrario la improvisación por

imprevistos se han convertido en un serio problema, especialmente en el

personal de servicio al cliente, el cual es la imagen de la empresa.

La empresa por lo tanto debería presentar una excelente

capacitación y actitud frente a los clientes; pero que ha estado sufriendo

continuos cambios los mismos que han generado varios problemas como

una deficiente atención al cliente y falta de cumplimiento con los horarios

de atención establecidos.

1.8.1 Tiempos improductivos

Los tiempos improductivos en el área de lavado y terminado

(prendas planchadas) es uno de los problemas que se presentan dentro de

la compañía, este es ocasionado por la mala distribución de planta que

exige que los coches de ropa con una capacidad de 90 prendas

aproximadamente listas para ser planchadas recorran largas distancias

provocando que el personal de prensa (plancha) tenga mucho tiempo de

espera, esto a su vez es originada por tener como obstáculo una pared

que divide aquellas áreas entre sí.

La distancia de recorrido es de 3 metros desde del área de prensa

al tablero de planchar para realizar el acabado final.

Se realiza estudio de tiempos en el área de terminado (planchado)

para saber cuál es el tiempo que se utiliza para esta actividad, tomando en

cuenta las prendas que más se procesan, a continuación se observan las

muestras tomadas en el Mes de julio del 2014 para análisis de nuestro

estudio.

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Marco Teórico 25

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Marco Teórico 26

En el cuadro #5 se puede observar el tiempo de planchado de las

prendas que más se procesan dentro de la lavandería, sacando un

promedio a estas muestras, nos servirá para saber cuántas prendas se

estarían dejando de procesar dentro del tiempo perdido que se está

analizando.

En el cuadro #6 se podrá observar el costo de lavado que tienen

cada prenda y se procederá a sacar un promedio para saber

aproximadamente cuanto se está perdiendo económicamente al no utilizar

el tiempo perdido.

CUADRO N° 06

COSTO DE LAVADO DE PRENDAS DE VESTIR

También se realizó un estudio de tiempos en la actividad de repartir

el coche de prendas lavadas en la cual consta de transportar, contar,

anotar, separar tipo de fibra y tipo de prenda, desde el momento que

transportan el coche de prendas lavadas, hasta el momento que los

operadores de plancha tiene las prendas en sus respectivas mesas de

trabajo, como se puede observar en el cuadro #7 las muestras tomadas en

la primera semana del mes de Julio 2014.

Fuente: Lavanderías Ecuatorianas C.A Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

SACO 4,50$

PANTALON 4,50$

BLUSA 3,50$

CAMISETA 2,50$

JEAN 2,50$

VESTIDO 7,50$

SWEATER 3,50$

CAMISA 3,80$

PROMEDIO 4,04$

TIPO DE PRENDA

DE VESTIRCOSTOD E

LAVADO

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Marco Teórico 27

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Marco Teórico 28

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Marco Teórico 29

Como indica el cuadro #8 se estableció en la actividad de

transportar, contar, anotar, separar el tipo de fibra y tipo de prenda en 5

minutos como tiempo estándar.

El cuadro #9 representa el tiempo perdido en reproceso en cada hora

trabajada que da como resultado 9.5 minutos.

A continuación se detallan las actividades realizadas con sus

respectivos tiempos.

Actividades Tiempo

Repartir coche de prendas a planchar 5 minutos

Planchado de prendas 35 minutos

Reprocesos 10 minutos

El total de tiempo utilizado para el área de prensa (plancha) es de 50

minutos incluido los reprocesos.

En el cuadro #10 se puede observar como referencia el tiempo

perdido en prendas y en minutos en el área de plancha.

CUADRO N° 09

TIEMPO PERDIDO EN EL ÁREA DE PLANCHA

DOT

(cantidad de

personas)

HORAS

TRABAJADASTIEMPO PERDIDO

PRENDAS SIN

PROCESAR

3 1 10 minutos 27

3 8 1hora 20 minutos 216

3 16 2 horas 40 minutos 432

Se puede observar que durante la jornada laboral se están dejando

de planchar 216 prendas en el área de terminado, ya que cada operador

cuanta con 9 prendas adicionales planchadas durante cada hora.

Elaborado Por: Edwin Quiroz Fuente: Lavanderías Ecuatorianas C.A

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Marco Teórico 30

La cantidad de prendas planchadas durante 50 minutos es de 96

aproximadamente, esto quiere decir que se podría estar procesando dos

carga más, reduciendo reproceso y agregando a cada puesto de trabajo los

materiales necesarios para cada operador, para que estos no tengan

movimientos innecesarios para hacer uso del mismo, este problema con

lleva a la falta de productividad en el área de trabajo y distracción del

personal teniendo como efecto el no hacer uso óptimo de las maquinarias

dentro de la planta.

1.8.2. Elevados inventarios de prendas en proceso en el área de

inspección

La actividad que realiza el área de inspección es de armar orden

revisando la factura para saber cuántas prendas consta la orden y cuáles

son las prendas respectivas a esa factura, se manejan por un numero de

marcado que se les coloca a las prendas en la parte de recepción como se

puede observar en la Imagen N. 3.

IMAGEN N° 06

ETIQUETA DE MARCADO DE PRENDAS

Donde el numero 6 indica la cantidad de prendas que lleva la factura,

y el numero 914 indica el código de la prenda, este marcado consta de 7

ticket los cuales 6 van a las prendas, uno en cada prenda y el séptimo va

grapado en la factura.

Fuente: Lavanderías Ecuatorianas C.A Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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Marco Teórico 31

En el área de inspección o percha, el problema se genera por que

existe poco personal que está asignado para recibir las prendas que ya

están planchadas, lo cual provoca la acumulación de inventario en proceso.

Este problema es ocasionado por qué la persona que está

encargada de inspección tiene 45 segundos/ prendas para realizar el

chequeo respectivo, ya que la empresa realizo un estudio de tiempos el

cual se estandarizo tiempo de cheque de prendas tomando en cuenta las

prendas con reparaciones, faltantes de botones, desmanche, retoque y

armar ordenes completas.

La cantidad de prendas que despacha el área de terminado es de 3

/minuto, la persona de inspección se abastece sólo con dos prendas

dejando la tercera en percha.

A continuación en el cuadro #10 se puede observar, la cantidad de

prenda en stock que no circulan por el exceso que existe y el reproceso que

se genera en dicho tiempo.

CUADRO N° 10

TIEMPO DE PRENDAS EN STOCK EN EL ÁREA DE CALIDAD

CANTIDAD DE

PERSONAS

TIEMPO DE

INSPECCION

CANTIDAD DE PRENDAS

INSPECCIONADAS

PRENDAS SIN SIN

INSPECCIONAR

1 45 seg 1 0

1 30 minutos 40 5

1 60 minutos 80 10

1 8 horas 640 80

Se tomó este tiempo como referencia, la hora por que durante este

tiempo se realizan actividades que no en todas las prendas se realizan

Fuente: Lavanderías Ecuatorianas C.A

Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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Marco Teórico 32

como lo son, rotos, descocidos, faltantes de votos, manchas,

doblado.

Como se pudo Observar Durante las primera hora está persona está

aproximadamente con 10 prendas atrasada, ya que estará durante la

culminación de la jornada laboral con 80 prendas y el espacio físico que

tiene esta área no abastece las prendas que se quedan en la percha

provocando reproceso adicionales para esta área y el área de terminado,

ocasionando retraso de órdenes, pago de horas extras, quejas de clientes

por no estar lista las ordenes en la fecha que corresponde la entrega,

movilización de prendas hasta el domicilio del cliente, bajas ventas.

Este problema hace que se realice nuevamente el planchado de las

prendas en el área de terminado, ya que en el área de inspección de

prendas tiene como efecto retraso de órdenes y reprocesos.

1.8.3. Continuos reprocesos de planchado de prendas

La actividad que se realiza en esta área es de colocar las prendas

en las fundas de empaque, revisando la factura y el número de marcado

para que no haya prendas cambiadas al momento de entregarlas al cliente

y este quede satisfecho.

Este operador debe llevar a la bodega de prendas listas a entregarse

al cliente ordenándolas por número de factura, como se muestra en la

grafico # 12 para que las recepcionistas al momento de retirarlas, no

pierdan tiempo buscándolas y no hacer perder tiempo al cliente.

Este problema se da ya que el espacio en el cual es almacenada la

ropa antes de empacar es pequeño, ya que la demanda de prendas que

despacha el área de inspección excede al espacio de percha establecido,

esto ocasiona una inadecuada disposición de la prendas reduciendo.

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Marco Teórico 33

calidad, reclamos con clientes por arrugas, teniendo que ser

procesada nuevamente en el área de terminado (plancha) provocando bajo

rendimiento de productividad y aumento de horas extras por reproceso.

IMAGEN # 07

FACTURA DE VENTA

1.9. Fundamentos Teóricos

En nuestro País existen muchas industrias que se encargan

directamente de la extracción de suciedad de prendas de vestir, a las

cuales se realizan estudios para mejorar la línea productiva dentro de cada

una de ellas, teniendo como objetivo principal aumento de productividad y

reducción de costos.

Los estudios realizados anteriormente para el Área de Lavanderías

tiene como resultado reducir tiempos y movimientos aplicando técnicas o

metodologías de trabajos como diagrama de análisis de operaciones,

estudio métodos y tiempos, Ishikawa.

Fuente: Lavanderías Ecuatorianas C.A Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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Marco Teórico 34

(Mendoza, 2009) Estudió el mejoramiento de Actividades de

Operación en el área industrial de lavanderías, cambios en la distribución

de maquinaria, para evitar fatiga de los operarios, y eliminar los tiempos de

transportes, también analizo el proceso de secado y planchado de prendas,

redujo tiempos improductivos y mejora de servicio de entregas.

(Choez, 2008) Incluye la cantidad de material o partes que deben ser

pedidas, el número de trabajadores necesarios para finalizar los procesos

en los tiempos estipulados y la programación para que los empleados

realicen los trabajos determinados en las maquinas correspondientes.

Desarrolla y propone un sistema de planeación, programación y

control dela producción. A través del seguimiento de las variables que

inciden en los costos, en la calidad y en la atención oportuna de los clientes

de manera que se refleje en una disminución de los costos de producción

y almacenamiento

(Robles, 2010) Analizó mediante lay-out el espacio físico que no

estaba siendo utilizado en su totalidad, aplico métodos y técnicas con el fin

de establecer y crear mejoras en los procesos para mejorar y aumentar la

eficiencia y rendimiento de las condiciones actuales dentro de la planta de

producción.

(Morales, 2009) Realiza una reducción de tiempos improductivos en

el área de lavado en seco, el cual requiere del análisis y evaluación de las

diferentes operaciones tomando en cuenta el recurso humano, tiempos de

procesos, distribución de equipo, con el fin de establecer y crear mejoras

en los procesos para mejorar y aumentar la eficiencia y rendimiento de las

condiciones actuales dentro de la planta de producción. Eso es lo que

indica el autor del texto referente a la producción.

Se analizan los antecedentes de la situación actual para buscar

mejoras en los diferentes procesos, personal operativo para evitar tareas

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Marco Teórico 35

innecesarias, tiempos muertos e improductivos, con el fin de optimizar los

recursos utilizados, aumentando la productividad en beneficio de la

empresa.

1.10 Bases Teóricas

1.10.1 Normas ISO y de Proceso

La norma ISO 9001: 2000 plantea que la aplicación y administración

de un sistema de procesos debe hacerse de manera efectiva para asegurar

una buena administración de calidad.

El enfoque basado en procesos sostiene que un resultado se

alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos se

gestionan como un proceso. El hecho de considerar las actividades

agrupadas entre sí constituyendo procesos, permite a una agrupación

centrar su atención sobre áreas de resultados que son importantes conocer

y analizar para el control del conjunto de actividades y para conducir a la

organización hacia la obtención de los resultados deseados.

Este enfoque conduce a que una organización:

Defina de manera sistemática las actividades que componen un

proceso.

Identifique la interrelación con otros procesos.

Defina las responsabilidades respecto al proceso.

Analice y mida los resultados de la capacidad y eficacia del

proceso.

Se centre en los recursos y métodos que permitan la mejora del

proceso.

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Marco Teórico 36

Al poder ejercer un control continuo sobre los procesos individuales

y sus vínculos dentro del sistema de procesos se puede conocer los

resultados que obtiene cada uno de los procesos y cómo los mismos

contribuyen al logro de los objetivos generales de la organización. A raíz

del análisis de los resultados de los procesos, se permite además, centrar

y priorizar las oportunidades de mejora. Con base en lo expuesto se puede

concluir el porqué de la importancia de contar con procesos bien

entendidos, establecidos, implementados, estandarizados, debidamente

documentados, controlados y gestionados adecuadamente.”

1.10.2 Productividad

La productividad es una noción sintética. Se trata de la relación entre

una producción y la totalidad de los medios empleados para realizarla.

Las mejoras en la productividad no sólo son resultado de

la organización del trabajo en la fábrica, sino también de la aparición de

nuevos procedimientos técnicos y del perfeccionamiento de nuevos

métodos de gestión.

La productividad, expresión del progreso técnico, es difícil de

apreciar a nivel macroeconómico. No todos los sectores se benefician del

mismo modo del proceso. Los bienes primarios de origen agrícola se

benefician de un progreso técnico medio.

En el sector industrial, el aumento de la productividad es elevado,

pero en las actividades de servicios resulta muy débil (casi nulo). Además,

las medidas pueden diferir. En agricultura, se habla de productividad

monetaria (resulta imposible hacer un cálculo en volumen debido a la

heterogeneidad de los bienes producidos).

A la inversa, numerosas actividades industriales son susceptibles de

una medición física (producción en volumen). No obstante, los datos

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Marco Teórico 37

numéricos de la productividad permiten crear un nuevo concepto: el

de valor añadido De este modo, se puede conocer el lugar de progreso

técnico que ocupa una rama dentro del desarrollo de la producción.

La productividad es mucho más compleja que tener una máquina

más en tu lugar de trabajo, y se determina y es impactado por muchos

factores, incluyendo los siguientes:

1.10.2.1 Factores que influyen en la Productividad

La calidad y disponibilidad de los recursos naturales, que

impacta la producción de productos y servicios que necesita de

estos recursos.

La estructura de la industria y los cambios de los sectores,

incluyendo si permite entradas de nuevos competidores o no,

ampliando la competitividad e incentivando la mejora de la forma

de trabajar

El nivel de capital total y su incremento, que impacta su nivel y

su coste y que facilita o no el nivel de inversión futuro.

El ritmo de progreso tecnológico, más y mejor tecnología mejora

el nivel y la calidad de tecnología utilizada en la producción.

La calidad de los recursos humanos (la educación), que impacta

los resultados de la aportación humana.

El entorno macroeconómico, que puede facilitar o entorpecer la

participación en la economía de los distintos actores, que son los

empresarios y los trabajadores.

El entorno microeconómico, que puede facilitar o entorpecer la

forma de trabajar diaria los distintos actores, por ejemplo, que el

gobierno imponga muchas regulaciones al funcionamiento de la

economía impacta la productividad negativamente.

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Marco Teórico 38

1.10.2.2 Índices de Productividad

En términos generales, un índice de productividad es el cociente

entre la producción de un proceso y el gasto o consumo de dicho

proceso.

Si la producción crece para un mismo nivel de consumo, el índice

de productividad crece, indicando que la empresa es más

productiva, es decir, administra mejor sus recursos para producir

más con la misma cantidad de recursos. Un índice de

productividad puede utilizarse para comparar el nivel de

eficiencia de la empresa, ya sea en un conjunto, o respecto de

la administración de uno o varios recursos en particular. De

acuerdo con estos objetivos, puede haber índices de

productividad total, o índices de productividad parcial.

Un índice de productividad total es el cociente entre la

producción y el consumo total de todos los factores.

Cuando un administrador sospecha que su empresa no es

productiva (su índice de productividad total es bajo), la acción

inmediata será investigar por qué su empresa no es productiva;

para este efecto, se puede considerar los índices de

productividad parciales, con ellos podrá investigar, por ejemplo,

si está consumiendo mucha materia prima y, en ese caso,

deberá investigar cuáles son las fuentes de desperdicio. Sin

embargo, el administrador podría tener dificultades para detectar

las causas de ineficiencia si la fabricación de su producto

requiere de varias actividades; pudiera ser que una actividad

fuera altamente productiva, mientras que otra actividad es

ineficiente. Por esta razón no basta considerar índices de

productividad parciales, si además no se registra la

productividad por actividades, con la finalidad de tener mayor

información, consideramos índices de productividad de las

actividades del proceso productivo.

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Marco Teórico 39

1.10.2.3 Mejora de la Productividad

La mejora de la productividad se obtiene innovando en:

Tecnología.

Organización.

Recursos humanos

Relaciones laborales.

Condiciones de trabajo.

Calidad.

Las técnicas o herramientas que se utilizara en este trabajo de

investigación estará basada en información secundaria con la cual cuenta

la empresa en años anteriores.

También se requerirá de estudios de tiempos y movimientos para

saber el punto crítico en el cual se ocasionan los problemas dentro del área

de producción.

Se utilizara Ishikawa el cual nos ayudara con la representación

gráfica que nos muestra la relación cualitativa e hipotética de los diversos

factores que pueden contribuir a un efecto. Luego se diseñara alternativas

de solución utilizando métodos y técnicas en relación a ingeniería Industrial,

esto nos ayudara a reducir costos, evaluando la factibilidad económica de

las soluciones.

1.11 Limpieza en Seco

La limpieza en seco es un sistema de lavado de prendas que no

pueden ser sumergidas en agua porque se deterioran, deforman, encogen

o alteran su color. Es utilizado típicamente en tintorerías y lavanderías.

Existen varios tipos de limpieza en seco, diferenciándose estos

principalmente por el solvente utilizado, siendo los más típicos el

Percloretileno(P), los Hidrocarburos(HC) y los fluidos siliconados(Si).

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Marco Teórico 40

A pesar de su denominación, la "limpieza en seco" no es un sistema

absolutamente seco o llevado a cabo utilizando solo aire. Este proceso se

realiza utilizando productos químicos llamados solventes, ya que estos

disuelven la grasa y manchas de la prenda tratada, para que, con el secado

posterior, la prenda esté lista para el proceso de planchado y terminación.

(WIKIPEDIA, s.f.)

1.12. Percloroetileno

En el mercado se lo conoce como lavado en seco al proceso

mediante en el cual se limpian las telas en un líquido acuoso o solvente.

Existen varios tipos de solvente como por ejemplo el percloroetileno,

green earth, rynex, CO2, siendo el más comercial en el Ecuador el

Percloroetileno que es la materia prima más cara del proceso, para la

empresa de servicio de lavado en seco. El percloroetileno es un líquido

incoloro, no inflamable, el cual tiene como fórmula química C2CI4.

Son varias razones por la cuales las prendas deben ser lavadas en seco,

las cuales muchas de las prendas no pueden ser lavadas en agua, por que

sufrirían cambios irreparables como el encogimiento de la prenda.

En muchos de los casos las tinturas de las prendas se disuelven con

el agua, por eso es idóneo lavarlos en seco. Como se puede observar en

la tabla siguiente denominada hoja técnica del percloroetileno, Las

restricciones para su manipulación son altas, por qué este solvente en altas

proporciones puede entrar en el cuerpo mediante exposición respiratoria y

a través de la piel, los síntomas asociados con la exposición son, entre otro:

expresión del sistema nervioso central

Mareos

Jaqueca

Irritación a los ojos, la nariz y la garganta.

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Marco Teórico 41

IMAGEN N° 08

HOJA TECNICA PERCLORETILENO

Estas exposiciones pueden llegar a causar cáncer en la piel por

exposición repetida. Para reducir la exposición a los disolventes en lavado

en seco se dispone en la empresa de prácticas de trabajo y protección

personal. Adicional es necesario de permanente control en el proceso para

minimizar las perdidas. (Bibdigital, 2015)

Fuente: Internet Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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Marco Teórico 42

1.13. Prensa a Vapor

IMAGEN N° 09

PRENSA A VAPOR

Ideal para el planchado de todo tipo de prendas: sábanas,

uniformes, mantelería, pantalones, camisas, etc.

Montado totalmente sobre rulimanes, lo que le confiere un

accionamiento más suave, silencioso y duradero.

Usos frecuentes: Hoteles, talleres de confección, lavanderías,

centros de planchado, clínicas, alquiler de vajillas, etc. (G.G.

Ecuador, 2015)

1.14 Maniquí a Vapor

M-781 con muñeca Modelo WET – Gracias a la especial muñeca

sin saco se puede obtener la tensión de la prenda. Embestidas

directamente para el flujo de vapor y aire, generado por un ventilador

accionado.

La muñeca es giratoria con la posibilidad de reglar los hombros y con

especiales pinzas mangas. Ciclos de planchado son programables

mediante microprocesador con 10 programas.

Fuente: Internet Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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Marco Teórico 43

También este maniquí puede ser accesoria do con grupo plancha

vaporizante para los retoques y está disponible sea en versión con caldera

(Mod. M-780) que para conectar a red de vapor exterior. El discurso se

expande cuando, además del tratamiento de limpieza Wet Cleaning, usted

quiere ofrecer un servicio de lavado y planchado de camisas. En este caso

SIDI propone, como una solución ideal, un maniquí flexible para el

planchado combinado de camisas, prendas de abrigos y vestidos. (Mondial

Machine, 2015)

IMAGEN N° 10

MANIQUIE A VAPOR

1.15 Mesa para planchar a Vapor.

Máquina que se utiliza para planchar prendas de vestir a base de

vapor con las siguientes características:

Calentada eléctricamente con regulación de la temperatura.

Posibilidad de planchado por calor y por frío.

Regulación manual de la aspiración y del soplado, con

posibilidad de invertir el flujo del aire de plato a forma con

brazo.

Predispuesto para aplicar 1 ó 2 brazos con formas

Fuente: Internet Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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Marco Teórico 44

Aspirador incorporado de 0,56 Kw.

Descarga de aire aspirado a través de shunt vertical.

Predispuesta para conexión a aire comprimido (Mondial

Machine, 2015)

IMAGEN N° 11

MESA PARA PLANCHAR A VAPOR

1.16. Análisis de Operaciones

Es una representación gráfica de los pasos que se siguen en toda

una secuencia de actividades, dentro de un proceso o procedimiento,

identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza; incluye

además, toda la información que se considera necesaria para el análisis tal

como distancias recorridas, cantidad considerada y tiempo requerido. Con

fines analíticos y como ayuda para descubrir y eliminar ineficiencias, es

conveniente clasificar las acciones que tienen lugar durante un proceso

dado en cinco clasificaciones.

Fuente: Internet Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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Marco Teórico 45

Éstas se conocen bajo términos de operaciones, transporte,

inspección, retrasos o demoras y almacenajes.

1.17. Diagrama de Análisis de Operaciones

Los diagramas generales son una representación gráfica que

muestran en forma clara las diferentes actividades, que se llevan a cabo

durante un proceso industrial y administrativo. Se clasifican en diagramas

de proceso, operación y recorrido, cada uno de los cuales tiene

aplicaciones específicas. Como las siguientes:

Diagrama de Operaciones

Permite visualizar solo operaciones e inspecciones que se ejecutan

durante la elaboración de un producto, a fin de analizar las relaciones

existentes entre operaciones.

Diagrama de Procesos

Representa gráficamente todas las actividades que se realizan

durante la elaboración de un producto, es decir, visualiza operaciones,

inspecciones, transportes, almacenajes y demora a fin de analizar costos

ocultos, actividades ocultas en el proceso productivo. Permite un análisis

completo de la fabricación de una pieza o componente.

Diagrama de Recorrido:

Es la representación del diagrama de proceso en un plano, donde se

indica el recorrido y el descongestionamiento (si existe) durante el proceso

productivo, además permite revisar la distribución del equipo en la planta.

Existen dos tipos:

1. Tipo "Material": presenta el proceso según los hechos ocurridos

al material.

2. Tipo "Hombre": presenta el proceso referidos a las actividades del

hombre. (Monografias, 2015)

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Marco Teórico 46

IMAGEN N° 12

SIMBOLOGIA DIAGRAMA DE OPERACIONES

1.18. Estudio de Tiempos

Es una técnica para determinar con la mayor exactitud posible,

partiendo de un número de observaciones, el tiempo para llevar a cabo una

tarea determinada con arreglo a una norma de rendimiento preestablecido.

Se deben compaginar las mejores técnicas y habilidades disponibles a fin

de lograr una eficiente relación hombre-máquina.

Una vez que se establece un método, la responsabilidad de

determinar el tiempo requerido para fabricar el producto queda dentro del

alcance de este trabajo. También está incluida la responsabilidad de vigilar

que se cumplan las normas o estándares predeterminados, y de que los

trabajadores sean retribuidos adecuadamente según su rendimiento.

Fuente: Internet Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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Marco Teórico 47

Estas medidas incluyen también la definición del problema en

relación con el costo esperado, la reparación del trabajo en diversas

operaciones, el análisis de cada una de éstas para determinar los

procedimientos de manufactura más económicos según la producción

considerada, la utilización de los tiempos apropiados y, finalmente, las

acciones necesarias para asegurar que el método prescrito sea puesto en

operación cabalmente.

Es necesario que, para llevar a cabo un estudio de tiempos, el

analista tenga la experiencia y conocimientos necesarios y que comprenda

en su totalidad una serie de elementos que a continuación se describen

para llevar a buen término dicho estudio. Su tiempo en primer orden es una

decisión que depende del objetivo general que perseguimos con el estudio

de la medición. (Monografías, s.f.)

1.19. Diagrama Causa-Efecto

También conocido como diagrama de Ishikawa, es una técnica

gráfica que se puede utilizar en equipos para identificar y arreglar las

causas de un acontecimiento, problema o resultado. Ilustra gráficamente la

relación jerárquica entre las causas según su nivel de importancia o detalle,

y dado un resultado específico.

La realización de este diagrama debe hacerse sobre datos lo más

objetivos posibles. En este sentido las estadísticas, los análisis de

dispersiones sobre datos históricos o la simple enumeración de causas que

puede realizar un experto en el asunto son la base de un buen diagrama.

Ilustra gráficamente las relaciones existentes entre un resultado

dado (efectos) y los factores (causas) que influyen en ese resultado. El

Diagrama de Causa y Efecto es un gráfico con la siguiente información:

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Marco Teórico 48

El problema que se pretende diagnosticar

Las causas que posiblemente producen la situación que se

estudia.

Un eje horizontal conocido como espina central o línea principal.

El tema central que se estudia se ubica en uno de los extremos

del eje horizontal. Este tema se sugiere encerrase con un

rectángulo. Es frecuente que este rectángulo se dibuje en el

extremo derecho de la espina central.

Líneas o flechas inclinadas que llegan al eje principal. Estas

representan los grupos de causas primarias en que se clasifican

las posibles causas del problema en estudio.

A las flechas inclinadas o de causas primarias llegan otras de

menor tamaño que representan las causas que afectan a cada

una de las causas primarias. Estas se conocen como causas

secundarias.

IMAGEN N° 13

DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO

Fuente: Internet Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

PROBLEMA

(Punto crítico)

HOMBRE MAQUIN

A

ENTORNO

MATERIAL METODO MEDIDA

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Marco Teórico 49

El Diagrama de Causa y Efecto debe llevar información

complementaria que lo identifique. La información que se registra con

mayor frecuencia es la siguiente: título, fecha de realización, área de la

empresa, integrantes del equipo de estudio.

1.19.1. CLASIFICACION DE LAS CAUSAS

Causas debidas a la materia prima

Se tienen en cuenta las causas que generan el problema desde el

punto de vista de las materias primas empleadas para la elaboración de un

producto. Por ejemplo: causas debidas a la variación del contenido mineral,

pH, tipo de materia prima, proveedor, empaque, transporte etc. Estos

factores causales pueden hacer que se presente con mayor severidad una

falla en un equipo.

Causas debidas a los equipos

En esta clase de causas se agrupan aquellas relacionadas con el

proceso de transformación de las materias primas como las máquinas y

herramientas empleadas, efecto de las acciones de mantenimiento,

obsolescencia de los equipos, cantidad de herramientas, distribución física

de estos, problemas de operación, eficiencia, etc.

Causas debidas al método.

Se registran en esta espina las causas relacionadas con la forma de

operar el equipo y el método de trabajo. Son numerosas las averías

producidas por estrelladas de los equipos, deficiente operación y falta de

respeto de los estándares de capacidades máximas.

Causas debidas al factor humano.

En este grupo se incluyen los factores que pueden generar el

problema desde el punto de vista del factor humano. Por ejemplo, falta de

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Marco Teórico 50

experiencia del personal, salario, grado de entrenamiento,

creatividad, motivación, pericia, habilidad, estado de ánimo, etc.

Causas debidas al entorno

Se incluyen en este grupo aquellos factores externos como

contaminación, temperatura del medio ambiente, altura de la ciudad,

humedad, ambiente laboral, etc. (Wikipedia, 2015).

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CAPITULO II

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

2.1 Análisis de Datos

Se analizara los problemas que se mencionaron anteriormente

tomando en cuenta que el problema principal es directamente el incremento

de tiempos improductivos en las diferentes áreas.

Los tiempos improductivos en las áreas de producción tales como:

Terminado(planchado)

Inspección de prendas

Empaque

Son provocados por la mala distribución de las maquinarias ya que

esto ocasiona que el espacio que dispone la planta no esté siendo usado

en su totalidad.

Ciertas ocasiones esto implica que la calidad de las prendas

procesadas en el área de terminado este afectadas directamente,

provocándoles a esta área reproceso que se ven reflejados como baja

productividad en las áreas antes mencionadas, siendo pérdida económica

para la empresa.

El área de inspección tiene sus problemas con manchas, descocidos y uno

de los factores que afecta en tiempo a esta área son los reproceso, ya que

deben acercarse al área de terminado a retocar las prendas para darles el

acabado final, lo cual conlleva a retrasos de las prendas a la etapa

siguiente. Los retrasos de entregas de las prendas a los clientes traerían

consecuencias en reducción de ventas.

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Diagnóstico de la Situación Actual 52

2.2 Metodología

La metodología a utilizar en este proyecto es la investigación

descriptiva- explicativa, con el cual se podrá conocer la situación a través

de la descripción exacta de los procesos, actividades, objetos y personas.

De manera conjunta se recurrirá al método de Observación, ya que

este estudio tiene un sólido esquema teórico y conceptual acerca de la

medición del trabajo por lo cual los cálculos consignados e información

serán basados en modelos estadísticos de estudios de trabajo.

La forma o manera como se desarrollara el proyecto es directamente

a través del trabajo en planta, levantando información visitando cada área

que será análisis de nuestro estudio y por medio de la observación y

análisis, se utilizara la información referente al método de trabajo empleado

y al tiempo que demanda la actividad.

La medición de los tiempo se realizara con ayuda de un cronometro

con el fin de facilitar la captación de los tiempos.

Claramente se utilizara el programa Excel para elaborar cuadros

para la consignación de datos en donde se ingresaran los resultados que

fueron obtenidos tanto de tiempos como de métodos.

La Metodología utilizada en esta instigación es desarrollada con

procedimientos de Ingeniería que utiliza técnicas de rigor científico.

Para evaluar el problema de los tiempos improductivos planteados

en la empresa Martinizing, herramienta como Paretto, diagrama Causa y

Efecto, Diagramas de Operación y Flujo Funcional, las cuales ayudan para

demostrar el problema con precisión.

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Diagnóstico de la Situación Actual 53

2.3. Diagrama de Flujo de Proceso Situación Actual

CU

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Diagnóstico de la Situación Actual 54

CU

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RO

12

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Diagnóstico de la Situación Actual 55

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13

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Diagnóstico de la Situación Actual 56

GRAFICO N° 08

DIAGRAMA: FLUJO DE PROCESO LAVADO EN SECO

Fuente: Lavanderias Ecuatorianas C.A.

Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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Diagnóstico de la Situación Actual 57

GRAFICO N° 09

DIAGRAMA: FLUJO DE PROCESO DE RECEPCION DE PRENDAS

Fuente: Lavanderias Ecuatorianas C.A. Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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Diagnóstico de la Situación Actual 58

GRAFICO N° 09

DIAGRAMA: FLUJO DE PROCESO DE RECEPCION DE PRENDAS

(CONTINUACION)

Fuente: Lavanderias Ecuatorianas C.A.

Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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Diagnóstico de la Situación Actual 59

GRAFICO N° 10

DIAGRAMA: FLUJO DE PROCESO DE ENTREGA DE PRENDAS

Fuente: Lavanderias Ecuatorianas C.A. Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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Diagnóstico de la Situación Actual 60

Mediante la observación y toma de datos se han encontrado las

causas de cada uno de los problemas que provocan las demoras en las

actividades dentro de la compañía.

A continuación se muestran los problemas encontrados con sus

respectivas causas y efectos.

2.3.1. PROBLEMA 1: Tiempos improductivos

Los tiempos improductivos en el área de lavado, terminado (prendas

planchadas), recepción y entrega, se encuentran los problemas

ocasionados por la mala distribución de planta que exige que los coches de

ropa con una capacidad de 96 prendas, aproximadamente estén listas para

ser planchadas, recorran largas distancias provocando que el personal de

prensa (plancha) tenga mucho tiempo de espera, esto a su vez es originada

por tener como obstáculo una pared que divide aquellas áreas entre sí.

GRAFICO N° 11

ANALISIS CAUSA-EFECTO TIEMPOS IMPRODUCTIVOS

Fuente: Lavanderias Ecuatorianas C.A. Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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Diagnóstico de la Situación Actual 61

2.3.2. PROBLEMA 2: Elevados inventarios en procesos en el área

de inspección.

En el área de inspección o percha se observa poco personal que

está asignado para recibir las prendas que ya están planchadas lo cual

provoca la acumulación de inventario en proceso.

Las personas encargadas de esta área realizan actividades

adicionales como volver a planchar las prendas por que no cumplen con el

estándar de calidad necesario para la entrega al cliente.

Este problema hace que se realice nuevamente el planchado de las

prendas en el área de terminado, ya que en el área de inspección de

prendas tiene como efecto retraso de órdenes y retrocesos.

GRAFICO N° 12

ANALISIS CAUSA-EFECTO ELEVADOS INVENTARIOS EN PROCESO

2.3.3 PROBLEMA 3: Continuos reproceso de planchado de

prendas.

Este problema se da ya que el espacio en el cual es almacenada la

ropa antes de empacar es muy pequeño ya que la demanda de prendas

excede al espacio de percha establecido, esto ocasiona una inadecuada

Fuente: Lavanderias Ecuatorianas C.A. Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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Diagnóstico de la Situación Actual 62

disposición de la prendas y debe ser procesada nuevamente en el

área de terminado (plancha) provocando bajo rendimiento de

productividad.

GRAFICO N° 13

ANALISIS CAUSA-EFECTO CONTINUOS REPROCESOS DE PLANCHADO

2.4 Impacto Económico de los Problemas

Este análisis está orientado a determinar el impacto económico que

genera la problemática de la mala distribución del espacio físico y pérdida

de tiempo por reproceso de prendas de vestir, generando improductividad

y aumento de costo por pago de horas extras para compensar la

improductividad.

El análisis del impacto económico se considerara el tiempo que se

pierde por la mala distribución del espacio físico y el reproceso que se

genera por esta causa., posteriormente se cuantificara monetariamente

cuanto es la perdida. Como referencia el estudio realizado en el mes de

Julio

del 2014, ya que como se expuso anteriormente es el factor que

sobresale en los problemas y que al atacarlo sea una oportunidad para

aumentar la productividad del proceso de planchado de prendas de vestir.

Fuente: Lavanderias Ecuatorianas C.A. Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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Diagnóstico de la Situación Actual 63

A continuación el detalle de los problemas antes mencionados para

el estudio económico.

a) Tiempos Improductivos

Se consideró para este problema el tiempo de producción y la

cantidad de prendas planchadas durante una hora, la empresa en esta área

estaría produciendo 96 prendas más durante las mismas 8 horas de

trabajo, obteniendo 12.5% en prendas a lo cual el valor promedio que se

obtiene de las prendas que más se procesan en la lavandería es de 4.04

dólares /PRENDA.

En el Cuadro # 14 continuación se podrá observar el valor

económico que se está dejando de producir en el tiempo durante la

jornada Laboral.

CUADRO N° 14

CALCULO DE PERDIDA ECONOMICA

SACO 4,50$ 1,4 5,90$ 10 8 472,00$

PANTALON 4,50$ 1,35 5,85$ 10 8 468,00$

BLUSA 3,50$ 0,29 3,79$ 10 8 303,20$

CAMISETA 2,50$ 0,33 2,83$ 10 8 226,40$

JEAN 2,50$ 0,31 2,81$ 10 8 224,80$

VESTIDO 7,50$ 3,38 10,88$ 10 8 870,40$

SWEATER 3,50$ 0,41 3,91$ 10 8 312,80$

CAMISA 3,80$ 1,32 5,12$ 10 8 409,60$

PROMEDIO 4,04$ 1,10 5,14$ 410,90$

TIPO DE

PRENDA DE

VESTIR

COSTOD E

LAVADO

TIEMPO DE

LAVADO

(minutos)

PERDIDA EN

DOLARES TOTAL

TIEMPO PERDIDO

(Minutos)

JORNADA

LABORAL

Se tomó en cuenta el promedio del tiempo que se utiliza para

planchar las prendas que más se procesan en la planta, más el costo

promedio que cuesta el lavar una prenda.

Esto nos dio como resultado el valor de 5.14 dólares/ prendas,

Fuente: Lavanderias Ecuatorianas C.A. Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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Diagnóstico de la Situación Actual 64

teniendo 10 minutos como tiempo improductivo cada hora según

análisis, lo cual al momento de llevarlo a las 8 horas de trabajo nos da

410,90 dólares que se pierden al día aproximadamente. El cuadro # 15

hace referencia a cuanto está perdiendo económicamente la compañía

cada mes.

CUADRO N° 15

PÈRDIDA ANUAL

PERDIDA DIARIAPERDIDA MENSUAL (20DIAS

LABORALES)PERDIDA ANUAL

410,90$ 8.218,00$ 98.616,00$

b) Elevados inventarios de Prendas en Proceso en el Área de

Inspección

CUADRO N° 16

CALCULO PERDIDA ECONOMICA

SACO 4,50$

PANTALON 4,50$

BLUSA 3,50$

CAMISETA 2,50$

JEAN 2,50$

VESTIDO 7,50$

SWEATER 3,50$

CAMISA 3,80$

PROMEDIO 4,04$

PRENDAS

ACUMULAD

AS POR DIA

80

TOTAL 323,00$

TIPO DE

PRENDA DE

COSTOD E

LAVADO

En el cuadro #16 se puede observar teniendo como referencia el

valor promedio que tiene cada prenda al procesarse y la cantidad de

prendas que se acumulan en esta área que es de 80 prendas / día

Fuente: Lavanderias Ecuatorianas C.A. Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

Fuente: Lavanderias Ecuatorianas C.A. Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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Diagnóstico de la Situación Actual 65

aproximadamente, el valor económico que está dejando de ingresar

a la compañía diario por no utilizar correctamente el espacio.

Se elabora cuadro # 17 para indicar cuanto está perdiendo la

compañía anualmente.

CUADRO N° 17

PÈRDIDA ANUAL

c) CONTINUOS REPROCESOS DE PLANCHADO DE

PRENDAS

La persona de empaque tiene que dejar empacado todas las

órdenes listas, ya que se pueden arrugar, mezclar con otra orden y no ser

entregadas al cliente en el tiempo establecido.

El no tener espacio suficiente para almacenar las pernadas una vez

pasada por el área de inspección, provoca retraso de órdenes para ser

entregadas al cliente.

Esta área se considera el reproceso por la falta de espacio para

empacar las prendas, esta actividad se puede controlar realizando una

redistribución de área y capacitación en cuanto a empaque y realizar un

estudio y estandarización de tiempos.

Fuente: Lavanderias Ecuatorianas C.A. Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

PERDIDA

DIARIA

PERDIDA

MENSUAL

(20DIAS

LABORALES)

PERDIDA

ANUAL

323,00$ 6.460,00$ 77.520,00$

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Diagnóstico de la Situación Actual 66

2.5 ANALISIS DE PARETTO

CUADRO N° 18

DIAGRAMA DE PARETTO

2.6 DIAGNOSTICO

Analizado cada uno de los problemas se puede observar que el

problema # 1 es el que genera $ 98.616 como tiempo improductivo dentro

de la compañía, el cual será análisis el problema que se analizara dentro

de la propuesta de solución por ser el que tiene mayor pérdida económica.

Teniendo presente que la compañía cuenta con 7 plantas dentro de

la ciudad de Guayaquil y que es el mismo proceso productivo para todas,

mejorando en la planta 6 que ha sido análisis de nuestro estudio, se podría

aplicar para las otras plantas de producción dentro del país, Realizando un

diagrama de recorrido el cual sea el más óptimo para este proceso,

realizando estudios de tiempo y movimientos y estandarizándolos, se podrá

reducir esta pérdida anual dentro del área de producción.

Fuente: Lavanderias Ecuatorianas C.A. Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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CAPITULO III

PROPUESTA

3.1 Objetivo

El desarrollo de la propuesta tiene como objetivo la reducción de

tiempos improductivos que se generan dentro de la planta de producción

de Lavanderías, con la finalidad de mejorar la línea productiva en sus

diferentes áreas previamente analizadas.

3.2 Diseño de las herramientas de mejoramiento de procesos.

Para determinar los cambios que se deben aplicar en cada uno de

los procesos analizados es indispensable emplear herramientas que nos

permitan determinar las mejoras que se pueden emplear, tales como:

Eliminación de pasos o actividades que no generen valor.

Fusión de pasos o actividades repetitivas.

Mejora de los procesos mediante la reducción de tiempos y

costos innecesarios o que pueden ser eliminados por la poca

importancia que tienen para el cliente.

Creación de pasos, actividades o procesos que se requieran

para generar un mayor valor agregado para el cliente, etc.

Las herramientas que se emplearán para la mejora de cada uno de los

procesos seleccionados son las siguientes:

Hojas ISO

Flujo de Proceso Hoja de Mejoramiento

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Propuesta 68

3.2.1. HOJAS ISO

La Hoja ISO es una herramienta en el análisis de procesos; que

permite identificar aquellas actividades que podrían ser mejoradas,

fusionadas, eliminadas o creadas con el fin de volver más eficiente el

proceso y crear mayor valor para el cliente; razón por la cual su empleo

busca una reducción tanto en tiempo como en costos para el proceso

analizados.

El formato básico de una hoja ISO está constituido por la

identificación, objetivo y alcance del proceso como identificadores

principales. Adicionalmente se asigna un código al proceso y la fecha del

análisis del mismo.

CUADRO N° 19

FORMATO HOJA ISO

Fuente: Lavanderias Ecuatorianas C.A. Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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Propuesta 69

Luego se identifican cada una de las actividades del proceso, junto

a sus respectivos responsables, para determinar quiénes se encargaran

del control de cada actividad. Finalmente la hoja ISO expone las

relaciones del proceso con otros procesos, la terminología e identifica a las

personas responsables de la elaboración, revisión y aprobación de los

cambios propuestos para el proceso.

Por lo expuesto se puede señalar que la hoja ISO básicamente nos

permite determinar los cambios que deberán realizarse en el proceso

analizado para reducir el tiempo y los costos del proceso y dar un mayor

valor agregado al cliente.

3.2.2. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO

El flujograma o diagrama de flujo es una herramienta que nos

permite comprender rápidamente un proceso en su totalidad, con lo cual se

puede realizar un análisis adecuado del proceso y así determinar las

modificaciones necesarias para mejorarlo. Básicamente un diagrama de

flujo es una representación gráfica de los pasos que seguimos para realizar

un proceso; partiendo de una entrada, y después de realizar una serie de

acciones, llegamos a una salida. Cada paso se apoya en el anterior y sirve

de sustento al siguiente.

Características y Ventajas del diagrama de flujo:

Es una representación gráfica de las secuencias de un proceso,

presenta información clara, ordenada y concisa.

Permite visualizar las frecuencias y relaciones entre las etapas

indicadas.

Se pueden detectar problemas, desconexiones, pasos de

escaso valor añadido etc.

Compara y contrasta el flujo actual del proceso contra el flujo

ideal, para identificar oportunidades de mejora.

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Propuesta 70

Identifica los lugares y posiciones donde los datos adicionales

pueden ser recopilados e investigados.

Ayuda a entender el proceso completo.

Permite comprender de forma rápida y amena los procesos.

Adicionalmente a la diagramación de los procesos seleccionados, se

deberá establecer los tiempos y costos en los que se incurre en cada una

de las actividades para de esta forma determinar la eficiencia general del

proceso y realizar los cambios necesarios para mejorar el proceso tanto en

costos como en tiempos y principalmente para generar mayor valor

agregado para el cliente. A continuación se presenta el formato que se

empleará para la realización del flujo de diagramación:

CUADRO N° 20

FORMATO FLUJO DE PROCESO

Fuente: Lavanderias Ecuatorianas C.A.

Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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Propuesta 71

3.2.3. HOJA DE MEJORAMIENTO

La hoja de mejoramiento es una herramienta en el diseño y análisis

de procesos; que permite establecer de forma cuantitativa y cualitativa las

mejoras que se alcanzarían en el proceso, si se llevan a cabo los cambios

propuestos.

CUADRO N° 21

FORMATO HOJA DE MEJORAMIENTO

Fuente: Lavanderias Ecuatorianas C.A.

Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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Propuesta 72

APLICACION DE HERRAMIENTAS EN CADA PROCESO

A continuación se emplearán cada una de las herramientas

presentadas para llevar a cabo el análisis de los procesos seleccionados:

CUADRO N° 22

HOJA ISO: PROCESAMIENTO DE PRENDAS EN LAVADO EN SECO

Fuente: Lavanderias Ecuatorianas C.A.

Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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Propuesta 73

Fu

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Propuesta 74

CUADRO N° 24

HOJA DE MEJORAMIENTO: PROCESAMIENTGO DE PRENDAS EN SECO

Fuente: Lavanderias Ecuatorianas C.A. Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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Propuesta 75

Fu

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Propuesta 76

Fu

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Propuesta 77

CUADRO N° 27

HOJA DE MEJORAMIENTO: RECEPCION DE PRENDAS

Fuente: Lavanderias Ecuatorianas C.A. Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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Propuesta 78

Fu

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Propuesta 79

Fu

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Propuesta 80

CUADRO N° 30

HOJA DE MEJORAMIENTO: ENTREGA DE PRENDAS

Fuente: Lavanderias Ecuatorianas C.A. Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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Propuesta 81

3.3. PLANTEAMIENTO Y ANALISIS DE LA SOLUCION

Una vez realizado el diagnóstico de la situación actual de la

compañía, se idéntica que el problema con mayor pérdida representativa

es el Problema # 1 “Tiempos Improductivos”, cuyo orígenes es por

diversas razones, generando a la compañía considerables pérdidas

económicas.

En este capítulo se presentara la propuesta para dar solución al

problema más significativo que se encontró dentro de nuestro estudio y que

solicita ser tomado en cuenta urgentemente.

Para dar Solución al Problema # 1 “Tiempos Improductivos” lo

cual ha afectado directamente a la eficiencia productiva, se utilizara

métodos que sean los adecuados para el área con el problema antes

mencionado, para reducir perdidas e indagar mejoras en los índices de

productividad dentro de la Lavandería.

En la cuantificación de este Problema la perdida ascienden a $

98.616 dólares al Año.

Se sugiere a la compañía las posteriores alternativas de solución,

para ser aplicadas dentro del proceso productivo para el planchado de

prendas de vestir:

a. Proporcionar al área de terminado, planchas a Vapor.

b. Capacitación al personal respecto al uso del equipo con método

de trabajo nuevo.

c. Instalación de una riel de acero de 6 metro paralelas a las que

están en la planta para colgar las prendas.

Las propuestas mencionadas anteriormente se detallan a

continuación:

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Propuesta 82

a) Compra de Planchas a vapor.

La instalación de las planchas a vapor en cada puesto de trabajo en

el área de plancha, alado de la prensa (maquina industrial para el

planchado de prendas de vestir) colocarlas para el acabo final de las

prendas para que no se dirijan hasta el área de inspección a realizar esta

actividad.

Contando en dicha área solo con una plancha a vapor para las tres

personas que pertenecen a la área de terminado, dejando de utilizar la

plancha a vapor para el retoque de prendas de vestir para el área de

inspección y no ocasionar cuellos de botellas provocando tiempos

improductivos innecesarios.

Esto ayudara para que el desarrollo de las actividades dentro de la

planta se realicen con mayor eficiencia, y que no genere tiempos

improductivos que afecten al desempeño de la empresa. Es imprescindible

la adquisición de las tres planchas a vapor por motivos de desplazamientos

innecesarios hasta el área de inspección.

Esta alternativa ayudara a incrementar la cantidad de prendas

procesadas dentro de la jornada laboral, agilizando la producción en el área

de terminado, y a la vez disminuirá la fatiga en los trabajadores que se

generan mientras realizan el desarrollo de las actividades innecesarias.

Descripción de las opciones de planchas a vapor en el mercado

con sus características.

Se han analizado varias planchas a vapor y sus características, se

tomara la más apta para el proceso de planchado de prendas de vestir, las

cuales se detallan a continuación:

I. Plancha de Mano Profesional Goldstar Al vapor de prensas,

calderos.

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Propuesta 83

MAGEN N° 14

PLANCHA PROFESIONAL GOLDSTAR

Unidad de calentamiento de 110 V. y 1000 W

Equipo de diseño compacto

Emite 5 veces más cantidad de vapor que una plancha

casera.

Termostato de control de temperatura

Modelo 94-A, ideal para uso en: Lavanderías,

Boutiques, hoteles, talleres de confección, etc.

Este equipo le sirve para planchar todo tipo de ropa:

Camisas, pantalones, cortinas, vestidos, sábanas,

manteles, etc.

No deja brillo, ni destiñe las prendas.

Gracias a su peso y mayor cantidad de vapor, realiza el

planchado más fácil y rápido.

Costo $650

Fuente: Internet. Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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Propuesta 84

II. Plancha de Mano Profesional Silverstar al vapor.

IMAGEN N° 15

PLANCHA PROFESIONAL SILVERSTAR

Tanque de almacenamiento para dos horas de emisión de

vapor por llenado

Unidad de calentamiento de 110 V. y 1000 W

Equipo de diseño compacto

Termostato de control de temperatura

Modelo ES-85AF, ideal para uso en Lavanderías

Este equipo le sirve para planchar todo tipo de ropa:

Camisas, pantalones, cortinas, vestidos, sábanas,

manteles, etc.

No deja brillo ni destiñe las prendas.

Costo 580 dólares

La mejor opción de compra la tiene el local que dispone de la plancha

a Vapor de mano Profesional Goldstar Modelo 94-Ha llamado” Equipos de

Planchado a vapor Industriales-Residenciales”, la cual tiene sus

oficinas de atención al público ubicadas en Gómez Rendón y Guerrero

Martínez.

Fuente: Internet. Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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Propuesta 85

La plancha a vapor de mano profesional Goldstar Modelo 94-A, tiene

la ventaja de que puede trabajar a la misma temperatura con la que trabaja

la prensa, realizándole una conexión directa en la tubería de la prensa para

adherir la plancha.

Su utilización es más eficiente, porque su activación es no es

complicado, ya que en el mismo mango de la plancha está el accionamiento

para su utilización y tiene el mango ergonómico.

b) Capacitación al personal respecto al uso del equipo con método

de trabajo nuevo.

Al contar con el personal capacitado para el uso del equipo y el

método de trabajo a utilizarse, ayudara a que cualquier empleado

reemplace a cualquiera de sus compañeros en el caso de alguna ausencia.

La responsabilidad no estará asignada a un solo trabajador, sino

que se puede hacer una mejor actividad, de tal modo que todos trabajen en

igual condición y cantidad de prendas de vestir.

Utilizando correctamente el tiempo perdido de una mejor manera,

aumentando la productividad dentro del área de terminado.

c) Instalación de una riel de acero de 6 metro paralelas a las que

están en la planta para colgar las prendas.

Por motivos de Mayor facilidad y espacio para las prendas se

recomienda esta alternativa, ya que estas serán utilizadas por las personas

del área de terminado e inspección, al momento de regresar las prendas

de reprocesos y que estas no tengan mayor dificultad y mayor tiempo al ser

planchadas nuevamente.

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Propuesta 86

CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

25 mt 3,5 87,50$

2 unidadd 1,1 2,20$

1 Lb 2,5 2,50$

5 mt 0,5 2,50$

1 Lt 3 3,00$

1 persona 120,00$

217,70$

Elaborado Por: Edwin Quiroz

Fuente : investigacion directa

TOTAL

PINTURA ANTICORROSIVA

MANO DE OBRA

CUADRO # 13

COSTOS IMPLEMENTACION DE RIELES

LIJAS GRUESA

DISCO DE CORTE DE 7"

SOLDADURA 6011

MATERIALESBARILLA RECTANGULAR DE HIERRO

3.4 Criterio para la selección de alternativas de Solución

Se propone implementar en la planta de producción de Lavanderías

Ecuatorianas C.A las propuestas antes mencionadas, determinando que

son las más factibles para ser puestas en ejecución, por el motivo de no

tener restricciones técnicas ni legales, y se cuenta con la aprobación del

departamento Gerencial, ya que es la parte fundamental para poner en

marcha la alternativas de solución.

3.5 Costos de Alternativas de Solución

Las alternativas de Solución al problema #1 “Tiempos

improductivos” presentan los siguientes costos como lo presenta la

siguiente Cuadro:

CUADRO N° 31

COSTOS IMPLEMENTACION PLANCHAS A VAPOR

Costo1.950,00$

2.100,00$ TOTAL

RUBROSPLANCHAS A VAPOR

INSTALACION 150,00$

CUADRO N° 32

COSTOS IMPLEMENTACION DE RIELES

Fuente: Investigacion Directa Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

Fuente: Investigación Directa

Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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Propuesta 87

CUADRO N° 33

COSTOS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Costo

1.950,00$

2.167,70$

b)    Capacitación al personal respecto al uso del equipo

con método de trabajo nuevo.

c)    Instalación de una riel de acero de 6 metro paralelas a

las que están en la planta para colgar las prendas.

-$

217,70$

TOTAL

a)    Proporcionar al área de terminado planchas a Vapor.

(CANTIDAD 3 )

Descripcion de Alternativas

3.6 Plan de inversión y Financiamiento de la Propuesta.

El Plan de Inversión para la Implantación de la Propuesta, se lo

llevara a cabo o financiara con el Capital Propio de la Compañía, ya que

esta cuenta con suficiente fondos para ponerla en marcha lo más pronto

posible.

3.7. Balance Económico y Flujo de Caja

Para efectuar el Flujo de caja se debe obtener el beneficio que

obtendrá la compañía de la propuesta, de acuerdo al diagnóstico del

problema.

En el cuadro N° 34 se muestra el Flujo de Caja:

Fuente: Investigacion Directa Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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Propuesta 88

CUADRO N° 34

FLUJO DE CAJA

0 1 2 3

Inversión inicial 2167.70 -$ -$ -$

8.218,00$ 8.218,00$ 8.218,00$

1.950,00$ -$ -$

-$ -$ -$

217,70$ -$ -$

2.167,70$ -$ -$

Flujo de caja 2167.70 6.050,30$ 8.218,00$ 8.218,00$

INGRESO

GASTOS

DETALLEMESES

Beneficio mensual

esperado

Compra de planchas a

vapor

capacitacion al personal

instalacion de una riel

Gasto total mensual

3.8. TIR (tasa interna de Retorno)

La Tasa Interna de Retorno es el indicador que nos permitirá saber

si el proyecto de inversión es factible, siempre tomando en cuenta que este

sea mayor que la tasa de interés.

Al TIR se denomina Tasa interna de retorno o de rendimiento, porque

se espera que el dinero que se gana año a año se reinvierte a la compañía

en su valor total.

En el cuadro N °35 se puede observar la Tasa Interna de Retorno en la

cantidad de tres meses con una inversión de 2167,70 dolares.

Fuente: Investigacion Directa Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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Propuesta 89

CUADRO N° 35

TIR (TASA INTERNA DE RETORNO)

MES INVERSIÓNFLUJO DE

CAJA

INVERSIÓN

MENSUALFORMULA

VALOR

PRESENTE

INVERSIÓN

MENSUAL

VALOR

PRESENTE

n F 55% P = F/(1+i)n P 65% P

0 2167.70

1 6050,30 0,55 P = F/(1+i)n 3903,42 0,65 3666,85

2 8218,00 0,55 P = F/(1+i)n 3420,60 0,65 3018,55

3 8218,00 0,55 P = F/(1+i)n 2206,84 0,65 1829,42

9530,86 8514,82TOTAL

Donde el valor presente P debe satisfacer el monto de la inversión.

𝑇𝐼𝑅 = 𝑖𝑚á𝑥 + 𝑃𝑚𝑖𝑛

(𝑃𝑚𝑖𝑛 + 𝑃𝑚á𝑥) 𝑥 (𝑖𝑚á𝑥 − 𝑖𝑚𝑖𝑛)

𝑇𝐼𝑅 = 55 % + $ 8514,82

($ 8514,82 + $ 9530,86) 𝑥 (65 % − 55 %)

𝑇𝐼𝑅 = 59.72 %

En el caso que el TIR sea mayor a la tasa de interés, significaría que

el proyecto a aplicarse tiene una rentabilidad asociada mayor a la tasa del

mercado (tasa de mercado), por lo tanto es conveniente.

Como se pudo Observar el TIR satisface el valor obtenido

anteriormente, con la ayuda de la herramienta financiera EXCEL, donde el

Fuente: Investigacion Directa Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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Propuesta 90

valor es mayor que la tasa de interés y por consiguiente es factible y

se recomienda realizar la inversión.

3.9 Periodo de recuperación de la inversión

Para la implementación de las planchas a vapor y las riel para colgar

las prendas en el área de terminado e inspección, es indispensable saber

cuándo se recuperara lo invertido.

Como se pudio observar en el cálculo que se Obtuvo al momento de

Sacar el TIR, el tiempo en el que se recuperara lo invertido es en 1 mes.

3.10 VAN (Valor Actual Neto)

El VAN (valor actual neto) se lo interpreta como el valor actual de la

corriente de ingreso generada por la inversión.

CUADRO N° 36

VAN (VALOR ACTUAL NETO)

MES INVERSIÓNFLUJO DE

CAJA

INVERSIÓN

MENSUALFORMULA

VALOR

PRESENTE

VALOR

PRESENTE

n F 55% P = F/(1+i)n P P

0 2167,70

1 6050,70 0,55 P = F/(1+i)n 3903,68 3903,68

2 8218,00 0,55 P = F/(1+i)n 3420,60 7324,28

3 8218,00 0,55 P = F/(1+i)n 2206,84 9531,12

𝑉𝐴𝑁 = − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 +𝐹1

(1 + 𝑖)1 +

𝐹2

(1 + 𝑖)2 +

𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛

𝑉𝐴𝑁 = − $ 2167.70 +$ 6050,30

(1 + 0.112)1 +

$ 8218

(1 + 0.112)2 +

$ 8218

(1 + 0.112)𝑛

𝑉𝐴𝑁 = −1810.08 + $ 6620,51 + $ 7417,52 + $ 6670,43

𝑉𝐴𝑁 = $ 16253,34

Fuente: Investigacion Directa Elaborado Por: Quiroz Cardenas Edwin

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Propuesta 91

Esta resulta de restar la suma de los flujos netos menos la inversión

inicial, la cual para este Proyecto nos da como resultado un VAN de $

16253.34 tal como se detalló en el cuadro 36.

3.11 Análisis Costo-Beneficio de la Propuesta

Esto permitirá saber cuánto obtendrá la compañía por cada Dólar

que esta invierta en la propuesta:

Relación Costo-Beneficio: Beneficio / Inversión

Relación Costo-Beneficio: $24,654 / $2,167.70

Relación Costo-Beneficio: $11,373.35

Este es el valor que se obtendrá dentro del primer trimestre.

3.12 Factibilidad Del Proyecto

Nos ayudara a saber si el proyecto es factible o no para poder ser

puesto en marcha.

Factibilidad: Costo De Inversión / Valor de Pérdida

Factibilidad: $2,167.70 / $24,654

Factibilidad: 0.08

Nota: En el caso de que el índice de Factibilidad del proyecto sea

menor que el 0.5 se acepta el proyecto. Se demuestra que el proyecto es

factible para la inversión de la propuesta planteada ya que su índice es de

0.08.

3.13 Programación de la propuesta

El tiempo en el cual se estaría instalando las planchas a vapor y las

rieles dentro de la planta de producción, seria 2 horas.

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Propuesta 92

La persona encargada de instalar las planchas a Vapor seria la

empresa donde se obtuvo las planchas a vapor, el cual indico que se

llevaría dos horas para instalarlas.

El tiempo que se utilizara para la instalación de las rieles para colgar

las prendas de vestir ya planchadas, en el área de terminado es de 1 hora,

estas serían hechas en el taller de la persona contratada para la

elaboración de dichas rieles.

El mismo día que se instalan las planchas a vapor se estaría

instalando los rieles por tal razón, estas estarían listas en 2 horas.

3.14 CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

3.14.1 Conclusiones.

Como se puedo observar en el cálculo del Análisis Económico, el

valor invertido como propuesta para solución del problema “tiempos

Improductivos” que es de $2167.70 se recuperara en un mes teniendo

$16253.34 de ganancia durante el primer trimestre.

La propuesta tiene como Objetivo Principal aumentar la producción

en la planta de producción reduciendo tiempos improductivos.

3.14.2 Recomendación

La recomendación principal es la comprar de los tres planchas a

vapor para ser colocadas en cada puesto de trabajo del área de terminado,

y la riel para colgar las prendas planchadas, la cual sería la solución para

esta área.

Para que esto funcione debe realizarse la explicación del método de

trabajo nuevo a aplicarse para que se utilice correctamente el tiempo

improductivo.

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Glosario De Términos

Lavado en Seco: es un sistema de limpieza, que en vez de usar agua

se utiliza un solvente derivado del petróleo llamado percloretileno.

Percloroetileno: es un líquido incoloro, no inflamable que tiene un olor

dulce.

Suede Life: Proceso que se le da a las prendas de cuero en

máquinas específicamente para dicho textil.

Hell Quik: Es llamado por martinizing para la reparación de calzado.

Laundry: Es el proceso que se les da a las prendas que se lavan en agua.

Terminado: Proceso que se encarga de planchar las prendas de vestir.

Ishikawa: Consiste en una representación gráfica sencilla en la que

puede verse de manera relacional una especie de espina central, que es una línea

en el plano horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe a su

derecha.

Hoja ISO: Es una herramienta en el análisis de procesos; que

permite identificar aquellas actividades que podrían ser mejoradas,

fusionadas, eliminadas o creadas con el fin de volver más eficiente el

proceso.

Diagrama de Flujo: Es una herramienta que nos permite

comprender rápidamente un proceso en su totalidad, con lo cual se puede

realizar un análisis adecuado del proceso y así determinar las

modificaciones necesarias.

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