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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE GRADUACION SEMINARIO TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERO INDUSTRIAL AREA SISTEMAS PRODUCTIVOS TEMA OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE FABRICACION DE HERRAMIENTAS ERGONOMICAS PARA LA AGRICULTURA EN EL TALLER MECANICO A.T.R. AUTOR VERA REYES WASHINGTON RICARDO DIRECTOR DE TESIS ING. IND. LUNA CEDEÑO JORGE WASHINGTON DIPL. EN EDC. SUP. 2010 2011 GUAYAQUIL ECUADOR

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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE GRADUACION

SEMINARIO

TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE

INGENIERO INDUSTRIAL

AREA SISTEMAS PRODUCTIVOS

TEMA

OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE FABRICACION DE HERRAMIENTAS

ERGONOMICAS PARA LA AGRICULTURA EN EL TALLER MECANICO A.T.R.

AUTOR

VERA REYES WASHINGTON RICARDO

DIRECTOR DE TESIS ING. IND. LUNA CEDEÑO JORGE WASHINGTON

DIPL. EN EDC. SUP.

2010 – 2011 GUAYAQUIL – ECUADOR

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“Las responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestos en esta

tesis corresponde exclusivamente al autor”

Firma…………………………………………….

Vera Reyes Washington Ricardo

C.I. 090418085-8

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iii

DEDICATORIA

El desarrollo de este trabajo, la constancia, la voluntad y la

dedicación al culminar este proyecto se lo dedico a mi esposa Argentina

Triviño Rendón. Que es el ser que me motivó en todo momento para

culminar esta nueva etapa de mi vida y lograr el propósito anhelado.

Además dedico este trabajo a mi querida madre y familiares que fueron

emprendedores para el inicio de mi estudio superior.

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AGRADECIMIENTO

El esfuerzo realizado por alcanzar una meta es satisfactorio al deber

cumplido, esto no se podría ver cristalizado sin el apoyo de las personas

que me extendieron su mano en el momento que lo necesite, motivo por

el cual agradezco en primer lugar a Dios, a los Ingenieros, Profesores,

Instructores, que estuvieron prestos a impartir sus conocimientos en el

transcurso de mi aprendizaje.

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INDICE GENERAL

CAPITULO I GENERALIDADES

1.1. Antecedentes 2

1.2. Contexto del Problema 4

1.2.1. Datos Generales de la Empresa 6

1.2.2. Localización 11

1.2.3. Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme 13

1.2.4. Productos (servicios) 15

1.2.5. Filosofía Estrategia 17

1.3. Descripción General del Problema 19

1.3.1. Diagrama Causa-Efecto 23

1.4.1 Objetivos 25

1.4.1. Objetivos Generales 25

1.4.2. Objetivos Específicos 25

1.5. Justificativos 26

1.6. Delimitación de la Investigación 29

1.7. Marco Teórico 29

1.7.1 Fundamentación Teórica 29

1.7.2. Evoluciona Técnica de la Maquina Herramienta 31

1.7.3 El Torno y sus Operaciones 33

1.7.4. Terminología del roscado o fileteado 36

1.7.5. Soldaduras 40

1.7.6. Taladro mecánico 45

1.7.7 Análisis del uso de las Herramientas Ergonómicas 46

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1.8. Metodología 50

1.8.1. Trabajos a Estudiar 52

1.8.2. Método Teórico Práctico 53

1.8.3. Análisis de la elaboración del Producto 55

CAPITULO II

SITUACIÓN ACTUAL

2.1. Capacidad de producción 56

2.1.1. Materia prima 57

2.1.2. Capacidad Actual de las maquinarias 58

2.1.3. Descripción del Proceso del Producto 59

2.2. Recursos productivos 61

2.2.1. recursos Financieros 62

2.2.3. Distribución de Planta 63

2.3. Procesos de producción 68

2.3.1. Análisis de la Producción 68

2.3.2. Diagrama de Proceso de Operación 69

2.3.3. Aplicación del Diagrama de Operaciones del Proceso 70

2.3.4. Diagrama de Flujo del Proceso 74

2.3.5. Diagrama de Bloque 79

2.4. Registro de Problemas 81

CAPITULO III ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

3.1. Análisis de datos e Identificación de Problemas 82

3.1.1. Las cinco fuerzas de Porter 84

3.1.2. Análisis de FODA 88

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3.2. Impacto Económico del Problema 90

3.3 Diagnóstico 91

CAPITULO IV PROPUESTA

4.1. Planteamiento de Alternativas de Solución a Problemas 97

4.1.1 Planteamiento y Alternativas en la Distribución de Planta 100

4.1.1.1. Método de Distribución de Planta 110

4.1.1.2. Tipos de distribución 110

4.1.1.3. Sistemas de Flujo 111

4.1.1.4. Control de Producción 113

4.1.2. Planteamiento y Alternativas con los Materiales 119

4.1.2.1. Estandarizar los Materiales 122

4.1.2.2. Demora del Proveedor 123

4.1.2.3. Financiamiento del Material 124

4.1.2.4. Calculo del Material a usarse 124

4.1.3. Planteamiento y Alternativas con el Personal 128

4.1.3.1. Aplicación y ventajas de un estudio de tiempo 129

4.1.4. Planteamiento y alternativas con las maquinarias 131

4.1.4.1. Mejoras 133

4.2. Costo de alternativas de solución 134

4.2.1. Costo de alternativas de solución de la distribución de

planta y maquinarias 134

4.2.1.1. Distribución de planta y maquinaria en la empresa

(situación propuesta) 136

4.2.1.2. Aplicación de datos tipo 137

4.2.1.3. Elaboración de los datos tipo 137

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4.2.1.4. Cálculo del tiempo tipo 138

4.2.1.5. Desarrollo de datos tipo 149

4.2.1.6. Interpretación de curvas 152

4.2.1.7 Tiempos de transporte, Preparación y almacenamiento 153

4.2.2 Cuadro de comparación del tiempo unitario y por lote 156

4.2.2.1. Cálculo de Costos de Producción 159

4.2.2.2. Fórmulas utilizadas en el cálculo de costos de

producción 159

4.2.2.3. Productividad tipo de mano de obra, maquinarias

y materia prima 160

4.2.2.4. Consumo unitario tipo de mano de obra, maquinaria

y materia prima 160

4.2.2.5. Costo unitario tipo 161

4.2.2.6. Costos Indirectos 161

4.2.2.7 Costos y Gastos específicos unitarios de mano

de obra 163

4.2.2.8. Costos y Gastos específicos unitarios de maquinarias 164

CAPITULO V EVALUACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA

5.1. Plan de inversión y financiamiento 167

5.2. Evaluación Financiera (Coeficiente beneficio/costo, TIR,

VAN, Periodo de recuperación del capital) 177

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CAPITULO VI

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA

6.1. Planificación y cronograma de implementación 189

6.2. Cronograma de implementación 191

6.2.1. Tablas de decisiones 191

CAPITULO VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Conclusiones 193

7.2. Recomendaciones 195

GLOSARIO DE TERMINOS 199

ANEXOS 204

BIBLIOGRAFIA 214

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INDICE DE CUADROS

1 Trabajos realizados en el taller mecánico A.T.R.

en la semana del lunes 5 al viernes 9 de julio del año 2010 9

2 Código Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 14

3 Máquinas Herramientas 15

4 Herramientas manuales 16

5 Materiales 16

6 Trabajos realizados en el mes 21

7 Pedidos de herramientas 23

8 Soldaduras utilizadas en el taller A.T.R 44

9 Material para la fabricación de cuchilla metálica 54

10 Material para la fabricación del arador 54

11 Material para la fabricación del cultivador 55

12 Activos de taller A.T.R. 63

13 Resumen de recorrido de distancia y tiempo para la

fabricación del arador 65

14 Resumen de recorrido de distancia y tiempo para la

fabricación del cultivador 66

15 Resumen de recorrido de distancia y tiempo para la fabricación

de cuchilla metálica 67

16 Diagrama del proceso de operación arador 71

17 Diagrama del proceso de operación cuchilla metálica 72

18 Diagrama del proceso de operación cultivador 73

19 Símbolos estándar para diagramas de flujo de proceso según

la ASME 74

20 Diagrama de flujo del proceso arador 75

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21 Diagrama de flujo del proceso cultivador 76

22 Diagrama de flujo del proceso cuchilla metálica 77

23 Escala cuantitativa de peso y porcentaje del arador 80

24 Causas por lo que no se entregan a tiempo los pedidos de

herramientas ergonómicas 83

25 Datos para graficar Pareto 84

26 Matriz FODA 89

27 Sección de maquinarias en taller A.T.R 108

28 Variaciones en áreas planeadas y reales de departamentos 109

29 Modelo de reporte de trabajo 116

30 Formato de control de producción 117

31 Datos para graficar Pareto 118

32 Formato de control de materia prima 119

33 Datos para costos de herramienta (arador) 125

34 Datos para costos de herramienta (cultivador) 126

35 Datos para costos de herramienta (cuchilla) 127

36 Escala de valoración 143

37 Diagrama de flujo propuesto de arador 144

38 Diagrama de flujo propuesto de cultivador 145

39 Diagrama de flujo propuesto de cuchilla 146

40 Tiempos básicos de operaciones de arador 149

41 Tiempos básicos de operaciones del cultivador 150

42 Tiempos básicos de operaciones de la cuchilla 151

43 Tiempos básicos de transportes para fabricación de arador 153

44 Tiempos básicos de transportes para fabricación del cultivador 154

45 Tiempos básicos de transportes para fabricación de la cuchilla 154

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46 Tiempos tipo de preparación de maquinaria y almacenamiento 155

47 Planilla de tiempos tipo unitario y por lote de fabricación, en

secuencia de actividades del proceso de producción de

un arador 156

48 Planilla de tiempos tipo unitario y por lote de fabricación, en

secuencia de actividades del proceso de producción de un

cultivador 157

49 Planilla de tiempos tipo unitario y por lote de fabricación, en

secuencia de actividades del proceso de producción de una

cuchilla 158

50 Remuneración de empleados del taller mecánico A.T.R 162

51 Cálculo de otros gastos indirectos propuesto 162

52 Sueldo de mano de obra directa 163

53 Resumen de gastos específicos tipo de materia prima según

herramientas estudiadas 164

54 Cálculo hora maquina 165

55 Comparación de gastos y producción diarios actual y propuesta 165

56 Comparación de utilidades actual y propuesta 166

57 Inversión en la adecuación del taller 167

58 Inversión en maquinarias y equipos 168

59 Costos variables por producto 168

60 Inventario inicial de bienes 169

61 Activos corrientes 169

62 Costos de constitución 169

63 Costos variables (materiales) primer año 170

64 Costos operacionales 171

65 Cálculo de ingresos 172

66 Perdidas/ganancias en el primer año 173

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67 Necesidades de capital y plan de financiamiento 174

68 Opciones de crédito: préstamo CNF 175

69 Opciones de crédito: préstamo bancario 175

70 Depreciación 176

71 Cálculo de pérdidas y ganancias para año 1 177

72 Cálculo de pérdidas y ganancias para año 2 178

73 Cálculo de pérdidas y ganancias para año 3 179

74 Cálculo de pérdidas y ganancias para año 4 180

75 Cálculo de pérdidas y ganancias para año 5 181

76 Flujo de caja en el primer año 182

77 Flujo de caja en el segundo año 183

78 Flujo de caja en el tercer año 184

79 Flujo de caja en el cuarto año 185

80 Flujo de caja en el quinto año 186

81 Flujo de caja por cinco años 187

82 Rentabilidad 188

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INDICE DE GRAFICOS

1 Trabajos realizados en el taller mecánico A.T.R en la

semana del lunes 5 al viernes 9 de julio del año 2010 8

2 Organigrama del taller mecánico A.T.R 10

3 Mapa de la provincia de Santa Elena 11

4 Plano de la ubicación del taller mecánico A.T.R 12

5 Desarrollo de actividades para fabricar herramientas

ergonómicas, trabajos de soldaduras y trabajos en el torno 20

6 Relación de los trabajos que se realizan en el taller con

pedidos de herramientas ergonómicas durante un mes 22

7 Diagrama causa – efecto en fabricación de herramientas

ergonómicas para la agricultura en el taller A.T.R 24

8 Partes del torno paralelo 34

9 Partes de un taladro 46

10 Tiempo de fabricación de cultivadores 59

11 Distribución de planta y maquinarias actual del taller

mecánico A.T.R para la elaboración del recorrido del

proceso del arador 64

12 Distribución de planta y maquinaria actual del taller

mecánico A.T.R para la elaboración del recorrido del

proceso del cultivad or 66

13 Distribución de planta y maquinarias actual del taller

mecánico A.T.R para la elaboración del recorrido del

proceso de la cuchilla metálica 67

14 Porcentaje peso del arador 79

15 Diagrama de bloque 80

16 Diagrama de Pareto 83

17 Diagrama de Pareto 84

18 Diamante Porter 85

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19 5 fuerzas de Porter 86

20 Diagrama de relación de actividades 102

21 Diagrama de actividades del taller mecánico A.T.R 103

22 Diagrama racional de espacios 104

23 Diagrama de relación de actividades 105

24 Diagrama de actividades en fabricación del cultivador 106

25 Diagrama racional de espacios 107

26 Distribución de planta con un sistema de flujo en U 112

27 Diagrama de Pareto 118

28 Grafico de tiempo tipo 142

29 Curva de tiempo v/s operaciones para fabricar arador 150

30 Curva de tiempo v/s operaciones para fabricar cultivador 151

31 Curva de tiempo v/s operaciones para fabricar cuchilla 152

32 Organigrama propuesto para el taller A.T.R 191

33 Diagrama de Gantt 192

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INDICE ANEXOS

1 Fabricación de tanque para combustible 205

2 Ensamble de piezas de tanque de combustible 205

3 Pintado y acabado de tanque 206

4 Fabricación de castillo para tanque elevado de agua potable 206

5 Instalación de castillo a su destino final 207

6 Modelo de reporte de trabajo 207

7 Formato de orden de producción 208

8 Formato de control de materia prima 208

9 Fabricación de herramienta ergonómica 209

10 Herramienta ergonómica cultivador 209

11 Herramienta ergonómica cuchilla 210

12 Herramienta ergonómica arador 210

13 Plano de arador 211

14 Plano de cuchilla 212

15 Plano de cultivador 213

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RESUMEN

Titulo: Optimización de los procesos de fabricación de herramientas

ergonómicas para la agricultura en el taller mecánico A.T.R.

Autor: Vera Reyes Washington Ricardo

El siguiente trabajo, está basado a un estudio técnico del taller mecánico

A.T.R., en el cual se desarrolla un análisis de tiempos y métodos, con el

fin de poder realizar mejoras, optimizar los procesos de fabricación de

herramientas ergonómicas ´para la agricultura, entregar a tiempo los

pedidos que realizan los agricultores de la Provincia de Santa Elena y a la

vez poder estimar los tiempos productivos para posteriormente realizar

una formulación de estos con el objetivo de mejorar la planificación de la

producción de estas herramientas. Es por ello que se comienza con una

investigación sobre cómo está estructurado el taller y que es lo que éste

ofrece al mercado, para luego conocer como están compuestos sus

procesos de producción, específicamente, para los productos tipos como

las herramientas ergonómicas que no son elaboradas en forma continua.

En la cuarta etapa se describe el incremento en la producción y las

mejoras en la calidad, son los resultados principales de los cambios en los

métodos y en el diseño del trabajo, pero los cambios de métodos también

proporcionan los beneficios de una producción mejorada para todos los

trabajadores. Seguidamente se copiló toda la información del taller

necesaria para este estudio y se aplican las técnicas de análisis financiero

a fin de diagnosticar la situación actual del capital de trabajo del taller;

esto permitió hacer las recomendaciones de aplicación necesarias para

que el taller pueda mejorar la situación financiera. Los ejemplos de

implantaciones efectivas de cambios de métodos demuestran con claridad

la necesidad de seguir un enfoque ordenado, como se presenta en los

gráficos y anexos, todo esto servirá como un instrumento útil tanto para la

superación y mejoramiento como para la obtención de resultados

positivos en el futuro para el taller A.T.R.

f.__________________________ f._________________________ Autor Tutor Sr. Vera Reyes Washington Ricardo Ing. Ind. Luna Cedeño Jorge W.

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PROLOGO

El presente estudio, se realiza en el taller mecánico A.T.R., y tiene

como objetivo principal realizar un seguimiento detallado del proceso de

fabricación de tres herramientas ergonómicas que sirven para el trabajo

agrícola en la Provincia de Santa Elena (basados en una mayor demanda

y estandarización en sus procesos), mediante un estudio de métodos y

tiempos, con el fin de desarrollar y entregar herramientas de mejoras en

los métodos de producción y principalmente en realizar sistemas de

medición que estén enfocados a conocer los tiempos totales de

fabricación de estos producto seleccionado y los costos directos e

indirectos que están involucrados en la producción de los mismos.

La metodología utilizada está compuesta principalmente en el

estudio de métodos de trabajo y el estudio de tiempos, con los cuales se

podrán desarrollar muestreos y mediciones de las formas de trabajo y

todos los tiempos que están involucrados en la fabricación de las

herramientas ergonómicas para la agricultura en el taller mecánico

A.T.R., esto significa que en estos lugares donde se transforma la

materia prima se puede invertir y asegurar un mayor valor agregado,

mediante proyectos formulados de tal modo que se garantice la

minimización de riesgo y la maximización del beneficio, tanto económico

como social. Y esta es precisamente, la utilidad de esta herramienta

conceptual y metodológica que se entrega en este estudio.

Las conclusiones arrojadas por el estudio están definidas sobre la

base de los objetivos que se propusieron en el comienzo del trabajo,

realizándose mejoras en factores que influyen en los procesos de

producción y, por último, dejando como pauta este trabajo para posibles

estudios en la gran gama de productos que fabrica el taller, con el fin de

aumentar sus fortalezas y oportunidades dentro del mercado de la

metalmecánica.

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CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1. Antecedentes

Ante la necesidad que se presentaba en esos tiempos, debido a la

abundante pesca, a la falta de mano de obra calificada y con espíritu

emprendedor se decide iniciar un negocio, el de instalar un taller de

mecánica Industrial, primero con ayuda de un mecánico soldador, se daba

servicio de torno y soldadura, con el apoyo de anuncios en radio de la

localidad que permitía captar nuevos clientes, llegando a dar servicio a

varias empresas del entorno.

El taller mecánico industrial A.T.R. (A Toda Revolución), inició sus

operaciones en el año 1986, siendo su principal objetivo ayudar al

desarrollo tecnológico en la Península de Santa Elena, siendo su

representante legal el Gerente General el Sr. Washington Vera Reyes en

esos tiempos técnico en mecánica Industrial.

El taller mecánico industrial, comenzó sus actividades laborales

reparando reconstruyendo y torneando piezas y partes mecánicas del

sector empresarial, así como de automóviles, de embarcaciones navales y

los trabajos solicitados por el usuario común, con las actividades de

soldaduras solventó en las áreas residenciales con la construcción e

instalación de cerramientos, rejas, ventanas, puertas, etc.

A partir del año 1988 comienza a realizar trabajos directamente con

varias empresas como son, las petroleras, pesqueras, industriales

artesanales, comerciales, las mismas que requerían de diferentes tipos de

pernos y tuercas, ejes de acero inoxidable, bocines, bridas, pines, neplos,

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Generalidades 3

etc., bajo pedido para satisfacer las necesidades de éste tipo de

empresas.

Ha sido un trabajo arduo el de mantenerse debido a que la

competencia comenzó a crecer, pero propietario y trabajadores se han

desarrollado en el negocio realizando innovaciones constantes,

actualmente cuenta con seis trabajadores para realizar el proceso de

producción, más adelante con la implementación de la línea de proceso

para la fabricación de las herramientas ergonómicas se incrementará el

personal previo al estudio que se desarrolla en este documento, cabe

recalcar que el taller A.T.R. cuenta con la autorización del SRI, cuyo

R.U.C. es el # 0904180858001.

Dada la demanda actual, el taller en el área de torno y soldaduras se

labora hasta doce horas diarias, para poder satisfacer y cumplir con las

órdenes de pedido de herramientas ergonómicas que hacen de varias

comunas, las mismas que se vienen haciendo con mucha intensidad

desde el mes de octubre del año 2009, igualmente con los trabajos de

gran tamaño que son requeridos por los Municipios de la Provincia. (Ver

en ANEXOS algunos trabajos realizados para el Municipio de Santa

Elena).

Además este establecimiento de actividad industrial, fue creado con la

finalidad de satisfacer la demanda de la diversidad de productos de difícil

acceso en el mercado nacional por la complejidad de las máquinas de

fabricación extranjera que operan en estas empresas. Incursionando en el

área metal mecánica y transformando la materia prima (Acero, Bronce,

Hierro, aluminio, etc.), en producto terminado.

Uno de los logros primordiales e importantes que persigue este taller es

el de mantener una excelente relación e imagen con sus colaboradores y

especialmente sus obligaciones con los clientes.

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Generalidades 4

1.2. Contexto del problema

En la actualidad la Ingeniería Industrial desempeña un papel

importante en las diferentes empresas ya sean íntimamente relacionadas

con industrias, empresas navales, parque automotriz, explotaciones

mineras, agrícolas y pecuarias, etc. Esta combinación ha logrado grandes

cambios en el mejoramiento continuo de los diferentes productos en el

mercado. Como prioridad se toma en cuenta las medidas de cuidado

ambiental, normas de seguridad y cumplimiento de diferentes requisitos;

cuidado al personal, medio ambiente y producto.

Para el desarrollo del tema en estudio, tenemos que referirnos a la

agricultura y hacer referencia a los productos agrícolas que se obtienen

mediante el cultivo de la tierra y la forma o métodos técnicos que se

aplican para preparar el terreno donde se va a realizar el trabajo agrícola

con las herramientas ergonómicas, las mismas que van a aliviar el trabajo

rudo que efectúa el agricultor en la faena de cultivar la tierra.

El desarrollo de la actividad agroindustrial se inicia con los productos

del sector agrícola, que después de ser cosechados requieren servicios

de transporte, almacenaje, logística, servicios industriales, mercadeo y el

proceso final que incluye la preparación de alimentos y consumo.

En el presente trabajo se tiene como punto primordial analizar la

competitividad de la agroindustria en la Provincia de Santa Elena y su

integración dentro del campo para fabricar herramientas ergonómicas

para uso del agricultor, debemos tomar en cuenta la escasez de oferta de

todo tipo de bienes y servicios en la Provincia y la presencia de un

mercado virgen, inmensamente grande, transformable por las múltiples

necesidades de la población agrícola, esto hace posible la creatividad de

producir este tipo de herramientas. La agricultura moderna depende

enormemente de la tecnología y las ciencias físicas y biológicas. La

irrigación, el drenaje, la conservación y la sanidad, que son vitales para

una agricultura exitosa, esto exige el conocimiento especializado de

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Generalidades 5

ingenieros agrónomos. La química agrícola, en cambio, trata con la

aplicación de fertilizantes, insecticidas y fungicidas; la productividad del

suelo, sus maquinarias, el proceso de productos agrícolas, forman parte

del estudio del trabajo relacionado con la Ingeniería Industrial.

Después de analizar en términos generales la agricultura,

estudiaremos la ergonomía relacionándola con la agricultura sabiendo

que la misma es una actividad multidisciplinaria que está correspondida

con las condiciones de trabajo, en el caso nuestro el cultivo de la tierra. La

ergonomía tiene por objeto lograr una relación óptima trabajador-trabajo

en la cual sea posible mantener el equilibrio entre el trabajador y las

condiciones de trabajo. Por eso sirve para evaluar las condiciones de

trabajo más complejas que crea una tecnología que cambia. El trabajo

agrícola y forestal juega un papel importante en la sociología, la cultura y

la economía de los países tropicales, y ergonómicamente merece

estudiarse más. La ergonomía tiene una función importante a nivel

humano, mejorando las condiciones de vida y de trabajo en la actividad

agrícola y forestal, sobre todo cuando se producen cambios.

Hay tres modelos generales de postura: permanecer de pie,

permanecer sentado todo el tiempo y cambiar de postura sentándose y

poniéndose de pie. En la postura de pie se considera por lo general que el

trabajador en todo momento puede moverse en varias direcciones. Si no

se necesita esta libertad o no la hay, conviene trazar el lugar de trabajo de

tal manera que el trabajador esté sentado todo el tiempo o pueda cambiar

de posición sentándose y poniéndose de pie. Es preciso evitar la fatiga

muscular estática.

Muchas de las herramientas de mano y de las máquinas empleadas

por los trabajadores agrícolas y forestales en los países tropicales son

importadas. Esto significa que el trazado del lugar de trabajo es

inapropiado si no se presta atención a los aspectos antropométricos y

biomecánicas de los usuarios. Por eso hay que hacer estudios

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Generalidades 6

antropométricos de los trabajadores agrícolas de la región (comunas)

donde están las miras del mercado para la comercialización de las

herramientas ergonómicas, porque son estas comunas las que hacen

pedidos constantes de las herramientas.

En los últimos años se ha prestado atención especialmente a varias

deficiencias y enfermedades corporales relacionadas con la exposición a

vibraciones mecánicas. El impacto de las vibraciones varía entre una

molestia, el daño a la salud y la disminución del rendimiento. Uno de los

objetivos de la ergonomía consiste en tratar de reducir el esfuerzo mental

en las diversas labores agrícolas y forestales. Esto puede lograrse

descartando la información inútil y además presentando la información útil

en la forma adecuada. De esta manera la ergonomía puede contribuir a la

elaboración eficaz de la información recibida con mayor velocidad y a

lograr un esfuerzo menor del trabajador.

La ergonomía es una disciplina que busca la armonía entre el ser

humano y la tecnología con la que trabaja. Siguiendo este principio, se

tiene en cuenta factores que abarcan desde el diseño del lugar donde

trabaja, las herramientas y los equipos de trabajo hasta las tareas

realizadas atendiendo a las características propias de cada persona. (Ver

en ANEXOS varias posiciones y posturas de fuerzas utilizadas en trabajos

diarios).

1.2.1. Datos generales de la empresa

El Ingeniero Industrial está inmerso en la implementación de sistemas

integrados por hombres, materiales, equipos y ambiente, tanto del

sistema industrial como de sistemas de trabajo en general. Su

conocimiento especializado, junto con los principios de investigación,

análisis, planificación técnica, ejecución, control y retroalimentación le

permite buscar resultados eficientes a obtenerse en aquellos sistemas.

La presente propuesta de fabricar herramientas ergonómicas para la

agricultura, busca hacer actividad alternativa -productiva y darle un valor

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Generalidades 7

agregado de trabajo y producción al taller mecánico industrial A.T.R., sin

olvidar las labores que se realizan cotidianamente para los usuarios a

nivel empresarial porque contamos con las máquinas herramientas

equipadas y el personal especializado para estas actividades de

producción. Con esto estaremos contribuyendo al desarrollo agroindustrial

el mismo que es muy necesario en la nueva Provincia de Santa Elena.

Como ya es conocido, este tipo de taller de mecánica industrial se

dedica exclusivamente a la fabricación de piezas, reparaciones o

reconstrucciones de las partes mecánicas ya sean estas automotrices,

navales o industriales, y para estas actividades se valen de máquinas

herramientas como torno mecánico, soldadoras, prensas hidráulicas,

bancos de trabajo, limadoras, taladro, esmeril, y una variedad de

herramientas manuales, accesorios y equipo de protección para la

seguridad del personal y evitar accidentes de trabajo.

Como las averías mecánicas son las más frecuentes en términos

industriales de las que es necesaria su reparación urgente, los talleres

dedicados a la mecánica industrial son cada vez más numeroso, y por la

misma razón, en la actualidad no son siempre los más rentables debido a

la gran competencia que deben afrontar.

Fuente: Taller A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

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Generalidades 8

Vista frontal de las instalaciones del taller mecánico industrial A.T.R. se

observa al personal elaborando un trabajo en el torno, el mismo que es

solicitado por un usuario común, es de anotar que estos trabajos se los

realiza en el mismo momento de su solicitud debido a que su realización

es rápida, no así cuando se fabrican las herramientas ergonómicas, las

mismas que tienen un proceso que lleva tiempo y se las fabrica con

personal que tiene que realizar otras actividades en el taller.

GRAFICO N° 1

TRABAJOS REALIZADOS EN EL TALLER MECÁNICO A.T.R. EN LA SEMANA DEL LUNES 5 AL VIERNES 9 DE JULIO DEL AÑO 2010

Fuente: Taller Mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

Se observa las labores realizadas en el taller así como las horas de

trabajo utilizadas en cada una de ellas, nos indica que las tareas de

soldaduras, fabricación de herramientas ergonómicas y tornería son las

que tienen más volumen de trabajo durante la semana que estuvimos

realizando este estudio. Se indica que las herramientas ergonómicas son

fabricadas en forma intermitente, o sea cuando el personal deja de hacer

otras actividades, ellos dedican gran cantidad de tiempo a estas

herramientas, además se observa que la actividad es lenta debido a que

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

lunes martes miercoles jueves viernes

bco.de trabj.

soldaduras

tornerio

mec.general

herr ergon

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Generalidades 9

no existe un personal dedicado a este trabajo, también se presta atención

a la falta de planificación en el proceso, donde no hay control y los

operarios hacen lo que está al alcance de ellos. A continuación se

detalla en un cuadro en forma específica lo ilustrado en el grafico anterior.

CUADRO N° 1

TRABAJOS REALIZADOS EN EL TALLER MECÁNICO A.T.R. EN LA SEMANA DEL LUNES 5 AL VIERNES 9 DE JULIO DEL AÑO 2010

Fuente: Taller Mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

Actualmente el taller A.T.R. para realizar los trabajos, cuenta con

energía eléctrica trifásica, bifásica y monofásica que son utilizadas por las

maquinas y herramientas con las que cuenta, así tenemos:

Tornos – Marca TIDA, 250 mm. de volteo, 1000 mm. entre puntas,

motor de 2.5 HP, usan energía eléctrica trifásica 220 V

Soldadora – Marca INDURA, 360 Amp., usa energía eléctrica

bifásica 220 V

Taladro de pedestal – cuatro velocidades, capacidad media

pulgada, motor de 0.5 HP, usa energía eléctrica monofásica 120 V

Esmeril – capacidad 7 pulgadas, motor de ¼ HP, usa energía

eléctrica monofásica 120 V

Amoladora – usa energía eléctrica monofásica 120 V

Taladro de mano – usa energía eléctrica monofásica 120 V

Compresor – capacidad 150 Psi, motor 2HP, usa energía eléctrica

monofásica 120 V

bco.de trabj.

soldaduras tornería mec.general herr ergon

lunes 2,5 7,5 6,5 5 7

martes 3 8 7 6 6,5

miércoles 3,5 7 8 5 7,5

jueves 3 8 5 5,5 7

viernes 2 8,5 6 4,5 6,5

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Generalidades 10

Todas estas máquinas eléctricas que sirven para el desarrollo del

proceso de los trabajos en el taller, junto con la iluminación, tienen un

consumo de 65 dólares mensuales.

Todo esto repercute en beneficio del cliente, y a un tiempo determinado

del propio taller sin ninguna duda, toda inversión que realicemos en

herramientas será rentable a la larga.

GRAFICO N° 2

ORGANIGRAMA DEL TALLER MECÁNICO A.T.R. A TODA

REVOLUCIÓN

Fuente: Taller Mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

En el taller mecánico industrial A.T.R. Se está realizando un estudio

técnico para dar campo a la línea de proceso para fabricar herramientas

ergonómicas para la agricultura, para lograr una producción eficaz,

GERENTE

SUPERVISOR

TORNERO TORNERO

SOLDADOR

AYUDANTE

SECRETARIA

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Generalidades 11

movimiento satisfactorio de materiales y personal, a la vez de

proporcionar una distribución racional de los recursos funcionales del

taller.

1.2.2. Localización

El taller mecánico industrial A.T.R. tiene ubicadas sus instalaciones en

la Provincia de Santa Elena, en el floreciente Cantón La Libertad, barrio

“Rocafuerte”, Mz. No 223, solar 11 en la sexta avenida entre la calle 23 y

calle 24, el mismo que cuenta y dispone de una buena infraestructura

para fabricar su producto y de esta manera poder servir al mercado

existente en toda la península

GRAFICO N° 3 MAPA DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA

Fuente:http://mapasdeecuador.blogspot.com/2009/02/mapa -de-la-provincia-de-santa-elena.html

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Generalidades 12

Mz 223 --- SOLAR 11 C A L L E 24

C

A

L

L

E

23

GRAFICO N° 4

PLANO DE LA UBICACIÓN DEL TALLER MECÁNICO A.T.R.

Fuente: Municipio del Cantón La Libertad Elaborado: Washington Vera Reyes

El taller cuenta con suficientes vías de acceso que permiten llegar sin

ningún inconveniente a sus instalaciones, las mismas que cuentan con el

servicio sanitario, que tiene su propio desemboque, y el agua es suficiente

para poder realizar las labores en las máquinas herramientas sin

problemas. Llenando todas estas condiciones necesarias que son en gran

parte para dar un buen servicio a los diferentes clientes con que cuenta el

taller. Además se encuentra cerca a varias ferreterías, bodegas y

almacenes del Cantón lo que hace que adquiera la materia prima,

A.

T.

R.

6 ta A v e n i d a

L A L I B E R T A D

S E C T O R 7

B A R R I O R O C A F U E R T E

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Generalidades 13

suministros e insumos con facilidad sin tener pérdida de tiempo en la

elaboración de sus productos.

1.2.3. Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme

(CIIU)

www.inpasel.gob.ve/documentos/instructivo_ciiu.pdf, al recalcar el código

internacional CIIU dice:

La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio

Ambiente de Trabajo establece en su artículo 94 del

Clasificador Industrial Internacional Uniforme de

Actividades Económica, el cual es elaborado por la

Organización Mundial del Trabajo con la

particularidad de que cada país lo adapte a sus

necesidades.

La clasificación Industrial Internacional Industrial de

Actividades Económicas (CIIU Revisión 3) consiste en

una combinación personalizada de actividades

descritas en una tabla nominal de unidades

estadísticas. Está dividida en 17 grandes grupos que

describen las principales actividades económicas

para lo cual utilizan un código alfabético conforme a

la siguiente tabla:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

ECONÓMICA

A Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

B Pesca.

C Explotación de minas y canteras

D Industrias manufactureras

E Suministro de electricidad, gas y agua

F Construcción

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Generalidades 14

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación

de vehículos automotores, motocicletas, efectos

personales y enseres domésticos

H Hoteles y restaurantes

I Transporte, almacenamiento y comunicaciones

J Intermediación financiera

K Actividades inmobiliarias, empresariales y de

alquiler (Divisiones 70 a 74)

L Administración pública y defensa; planes de

seguridad social de afiliación obligatoria

M Enseñanza

N Servicios sociales y de salud

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales

y personales

CUADRO N0 2

CÓDIGO INTERNACIONAL INDUSTRIAL UNIFORME (CIIU)

Fuente: www.inpasel.gob.ve/documentos/instructivo_ciiu.pdf Elaborado por: Washingtton Vera Reyes

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE DESCRIPCIÓN

D Industria Manufacturera

28

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto máquinas y equipos

289

Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.; servicios de trabajos de metales.

28930

Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería

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Generalidades 15

1.2.4. Productos (servicios)

El taller de mecánica industrial A.T.R. (A Toda Revolución), realiza

trabajos de metalmecánica en el arte de la soldadura y en máquinas

herramientas como el torno, taladro, rectificadora, obras en el banco de

trabajo como la construcción de matrices, se fabrican cocinas y hornos

industriales, así como armaduras metálicas para cubiertas de instituciones

y más dependencias, además se construyen trabajos de alta soldadura

para varias empresas, como Petroindustrial, los Municipios de la Provincia

e Industrias pesqueras.

El taller cuenta con maquinarias que son utilizadas en los diferentes

procesos de fabricación de sus distintos productos, los mismos que

tienen por objeto multiplicar la capacidad productiva del trabajo humano y

los equipos, o sea que todos aquellos instrumentos o herramientas que

complementan y aplican más al detalle la acción de la maquinaria.

A continuación detallamos las máquinas y equipos utilizados para la

realización de los diferentes trabajos tanto del usuario común como para

fabricar las herramientas ergonómicas en las instalaciones del taller

A.T.R.

CUADRO NO 3 MAQUINAS HERRAMIENTAS

Máquinas y Equipos

Cantidad Trabaja con Energ.Elect.

Operarios Observación

TORNO 2 SI 1 Un operario en cada máquina

SOLDADORAS 1 SI 1 Trabaja constantemente

EQUIPO OXICORTE

1 NO 1 Trabaja con frecuencia

COMPRESOR 1 SI 1 Trabaja con frecuencia

TALADRO PEDESTAL

1 SI 1 Trabaja con frecuencia

ESMERIL 1 SI 1 Trabaja con frecuencia

BCO.de TRABAJO

1 NO 2 Trabajan con frecuencia

Fuente: Taller Mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

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Generalidades 16

CUADRO NO 4

HERRAMIENTAS MANUALES

LIMAS HERRAMIENTAS ACCESORIAS

CINCELES HERRAMIENTAS DE MEDICION

MARTILLOS HERRAMIENTAS DE CORTE

LLAVES DE DIFERENTES

TIPOS

COMPROBADORES

Fuente: Taller Mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

CUADRO N° 5

MATERIALES

EJE DE ACERO DE

TRANSMISIÓN

EJE DE ACEROS ESPECIALES

705, k-100, V820 PDF

ACERO INOXIDABLE LAMINAS DE ACERO VARIOS

ESPESORES

BRONCE FOSFORICO ALUMINIO EN BARRAS Y

PERFILES

BRONCE DULCE TUBOS VARIOS ESPESORES

Fuente: Taller Mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

Entre los productos que se fabrican en el taller A.T.R. con máquinas

herramientas como el torno, soldadoras, taladro, tenemos:

1. Ejes de acero inoxidables según medidas y características.

2. Ejes para transmisión de movimiento de Motores y Máquinas.

3. Fabricación de herramientas ergonómicas para la agricultura

4. Bocines de acero, bronce, aluminio etc.

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Generalidades 17

5. Fabricación de bridas.

6. Fabricación de neplos.

7. Fabricación de pernos cabeza hexagonal ( milimétricos y en pulgadas )

8. Fabricación de pernos Allen.

9. Fabricación de pernos con rosas cuadradas, Acme, para tornillos

sinfín, y roscas especiales.

10. Fabricación de tuercas con roscados especiales.

11. Fabricación de ejes excéntricos y piezas irregulares.

12. Relleno y rectificado de ejes y piezas con soldaduras especiales.

13. Acoplamiento de todo tipo de piezas y reconstrucciones.

14. Fabricación de elementos de máquinas sobre medidas.

15. Fabricación de chaveteras internas y externas.

16. Fabricación de chavetas sobre medidas.

17. Rectificado de pistones y pines.

18. Rectificado de superficies planas y angulares.

19. Fabricación de vigas y armaduras para cubiertas.

20. Fabricación de tanques para reservorio de combustible y agua.

21. Construcciones de estructuras metálicas con tuberías, planchas,

ángulos.

22. Trabajos de soldaduras y cerrajería en general.

23. Realiza el mantenimiento en empresas y barcos de la Provincia.

1.2.5. Filosofía estrategia

El presente procedimientos lo que busca es documentar cada uno de

los procesos que se llevan a cabo en el Taller Mecánico A.T.R., con la

finalidad de estandarizar la ejecución de los mismos, así como de los

formatos utilizados dentro de cada uno de ellos; y poner esta información

al alcance del personal que labora en el Taller Mecánico, para lograr así,

hacer más fácil cada uno de los procesos y tratar de realizar innovaciones

y mejoras continuas en las labores desarrolladas.

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Generalidades 18

Las actividades y tareas del taller mecánico estarán orientadas a

satisfacer de manera eficiente las necesidades de nuestros clientes.

Estableciendo mecanismos ágiles y manteniendo una comunicación

permanente con el cliente conoceremos sus requerimientos con lo cual

estaremos garantizando la calidad de nuestro trabajo.

El activo más importante del taller mecánico es su personal, a través

del desarrollo de su potencial y su seguridad, buscaremos que sean más

creativos, logrando así su plena realización individual en el desempeño de

su trabajo.

A continuación procedemos a definir la Misión del taller A.T.R.,

sabiendo que ésta determina el propósito o razón de ser, por lo que la

empresa se diferencia del resto de las del sector. Se la define con las

siguientes preguntas:

¿Por qué existe el taller?

¿A quién sirve?

¿Qué ofrece?

¿Qué necesidades satisface?

¿Cuáles son sus principios?

Misión

Proporcionar un buen servicio, eficiente con calidad, que

satisfaga las necesidades y expectativas de nuestros clientes a

un precio accesible con personal capacitado, motivado,

productivo, eficiente, leal, honesto, responsable, comprometido

en resolver sus problemas.

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Generalidades 19

Así mismo definimos y creamos la visión del taller conociendo, que

determina los objetivos a medio y largo plazo de la empresa. Es decir,

como la empresa quiere verse en relación a la satisfacción de sus clientes

actuales y potenciales, con respecto a sus productos y servicios actuales

y futuros. La visión de una empresa que nos muestra como quiere verse

en el futuro se define con las siguientes preguntas:

¿A dónde quiere llegar?

En posicionamiento y resultados

¿Cómo quiere verse?

Empleados y accionistas

¿Cómo quieren que la vean los demás?

Clientes, sociedad, competidores

¿Cuándo quiere llega?

1.3. Descripción general del problema

El desarrollo de ésta tesis tiene como finalidad realizar un estudio con

algunas precisiones en varios temas, así como cuantificar los resultados

positivos y evitar errores en el desarrollo de los procesos y actividades

que se realizan en el Taller Mecánico Industrial A.T.R. ( A Toda

Revolución).

Visión

Ser un taller líder y confiable en el servicio de maquinado de

piezas de precisión con tecnología de punta, con los mejores

equipos, herramientas y sistemas, con el mejor personal eficaz y

eficiente que dé servicio y apoyo técnico, tanto a instituciones

gubernamentales como al sector privado.

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Generalidades 20

GRAFICO NO 5

DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA FABRICAR HERRAMIENTAS ERGONÓMICAS, TRABAJOS DE SOLDADURAS Y TRABAJOS EN EL

TORNO

Fuente: Taller Mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

En el grafico se observa el desarrollo de los trabajos que se realizan

semanalmente durante un mes, cuyos porcentajes de producción varía de

acuerdo a los pedidos y necesidades de los clientes, notamos además

que las herramientas ergonómicas han tenido un gran pedido de

fabricación de parte de los agricultores, motivo por el cual se han dejado

de realizar en especial los trabajos de tornería para dedicar el mayor

tiempo posible a estos pedidos que dejan por el momento una

rentabilidad aceptable; en el estudio a realizarse se debe tomar muy en

cuenta, que todas las actividades que realiza el taller son importantes,

pero no es aconsejable dejar de fabricar las herramientas ergonómicas,

tampoco dejar a un lado el resto de los trabajos que se realizan en el

taller, por falta de personal . En el cuadro siguiente indicamos lo

expresado con anterioridad.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

semana 1 semana 2 semana 3 semana 4

Herr. Erg

Soldaduras

trab. Torno

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Generalidades 21

CUADRO NO 6 TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES

Herr. Erg Soldaduras Trab. Torno

semana 1 35% 45% 20%

semana 2 30% 55% 15%

semana 3 38% 50% 12%

semana 4 40% 52% 8% Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

Se decide realizar un estudio técnico que permita llegar a una solución

para fabricar herramientas ergonómicas para la agricultura en el taller de

una manera continua; para llegar a esto se merece un análisis previo muy

detenido y sin apresuramientos, es necesario tener también previsto el

rendimiento que el taller podrá proporcionarnos y la forma cómo

lograremos hacer frente al pago de los créditos que vamos a necesitar

para la posible instalación de maquinarias, equipos y herramientas

necesarias para llevar a efecto esta actividad en el taller.

Obviamente lo primero que debemos decidir es el tipo de maquinarias

y herramientas que vamos a montar, puesto que pueden ser de distintas

características y formas, no solo según su tamaño, sino también por la

especialización de fabricación que con ellas se lleven a cabo. Esto va a

influir especialmente en el equipo de herramientas requeridas que son

muy diferentes según la especialización del taller, lo que significa un valor

económico también variado. Además influye en otros aspectos como

puede ser el personal, y en definitiva sus salarios que pueden modificar

sustancialmente según su especialización, y por último quizás sea

necesario que el local disponga de ciertas características particulares

motivo por el cual tenga que ampliarse.

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Generalidades 22

En nuestro caso acondicionaremos el taller cuya especialidad es de

fabricación y reparación de piezas mecánica, aunque tengamos que

realizar varios movimientos de maquinarias y equipos, para facilidad de la

producción y seguridad del personal que estará al frente de la fabricación

de estas herramientas.

Para llegar a todo lo expuesto anteriormente, nos valemos del análisis

de Pareto.

GRAFICO NO 6

RELACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER CON PEDIDOS DE HERRAMIENTAS ERGONÓMICAS DURANTE UN

MES

Fuente: Taller Mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

semana 1 semana 2 semana 3 semana 4

trab. Torno

trab. Soldad.

herra. Ergon.

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Generalidades 23

El grafico nos indica que cada vez van al taller con más pedidos de

herramientas ergonómicas solicitadas por el sector agrícola, éstas son

fabricadas en una forma intermitente, se impide la entrega puntual del

producto, debido a varios factores que ya se ha mencionado con

anterioridad que no permite el desarrollo normal de la fabricación, además

se corre el riesgo de perder cliente en las otras actividades que se

desarrollan en el taller.

CUADRO NO 7

PEDIDOS DE HERRAMIENTAS

Fuente: Taller Mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

1.3.1. Diagramas Causa – Efecto.

Los diagramas de pescado, también conocidos como diagramas de

causa-efecto, fueron desarrollados por Ishikawa. El método consiste en

definir la ocurrencia de un evento no deseable o problema, es decir, el

efecto, como la "cabeza del pescado" y después identificar los factores

que contribuyen, es decir las causas, como el "esqueleto del pescado"

que sale del hueso posterior de la cabeza. Las causas principales se

dividen en cuatro o cinco categorías principales: humanas, máquinas,

métodos, materiales, entorno, administración, cada una dividida en

subcausas.

Trab. Torno Trab. Soldad. Herra. Ergon.

semana 1 25% 35% 40%

semana 2 25% 30% 45%

semana 3 20% 30% 50%

semana 4 28% 20% 52%

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Generalidades 24

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Generalidades 25

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo General

Demostrar, que con innovación, creatividad, utilizando Técnicas,

estudio de métodos, tiempo de producción y herramientas fundamentales

de Ingeniería Industrial, lograr instalar una línea de proceso para fabricar

herramientas ergonómicas, así cumplir con los pedidos del agricultor de

la Provincia de Santa Elena; con el fin de reconocer los tiempos y los

costos de producción, para incrementar las ventas y obtener una mayor

rentabilidad para el taller A.T.R.

1.4.2. Objetivos Específicos

Determinar los costos que tiene el proceso de producción de las

herramientas ergonómicas para estimar parámetros en sus ventas.

Adquirir financiamiento en un tiempo de cinco años para

maquinaria, material e instalación de línea de proceso de

fabricación de herramientas ergonómicas.

Evaluar el comportamiento, eficiencia del personal en la

fabricación de herramientas ergonómicas

Calcular la capacidad de producción necesaria para rentabilidad

de las herramientas ergonómicas en el taller A.T.R.

Detectar y disminuir los tiempos improductivos en el proceso actual

y conocer los métodos de producción en la fabricación de las

herramientas ergonómicas.

Identificar el problema mediante las técnicas de Ingeniería

Industrial para desarrollar la metodología de producción optima.

Analizar la factibilidad económica del proceso con herramientas

como el TIR, el VAN y el punto de equilibrio.

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Generalidades 26

1.5. Justificativos

La economía del Ecuador se ha basado tradicionalmente en la

agricultura, con el pasar del tiempo la producción petrolera se tecnifica y

se origina la industrialización que beneficia al país, sobre todo, por su

capacidad de captación de mano de obra local, la diversidad de

ecosistemas, las condiciones propicias para la explotación de la tierra

que sigue en los campos de la Provincia y la aplicación de los diferentes

avances industriales; aplicando asistencia técnica adecuada para obtener

un producto de calidad a menor precio.

Con una nueva tecnología aplicada bajo el sistema industrial la

explotación de la tierra en la agricultura mejora y el crecimiento de la

mano de obra del agricultor continúa; esto sirve como pilar fundamental

en el desarrollo del estudio y del sector; obteniendo resultados exactos

para la evaluación de manera objetiva.

Con este estudio se busca establecer una masificación de la

producción de herramientas agrícolas; el desarrollo de técnicas e

investigación de distribución de planta que permita identificar la situación

actual para determinar las posibles mejoras de fabricación, para que la

entrega de estas herramientas ergonómicas para el agricultor de la

Provincia de Santa Elena, tenga la puntualidad necesaria y llegue al

consumidor a tiempo.

Debido al constante crecimiento de la actividad agrícola se asegura

que la demanda latente debe ser cubierta en el trascurso de la

explotación del suelo, mediante la incursión de diferentes actividades que

permitan el desarrollo comercial del sector, enfocándose principalmente

en los pedidos inaplazables de las herramientas ergonómicas basadas en

lo útil, calidad, precio y las preferencias individuales que motivan e

impulsan a las necesidades del usuario con más frecuencia. Se considera

también los costos operativos, mano de obra certificada, la inversión

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Generalidades 27

tecnológica; obteniendo un nivel adecuado de rentabilidad en función de

la actividad y la inversión realizada.

El bajo nivel de competencia que existe en el mercado interno; permite

tener una ilimitada área de trabajo cubriendo así la demanda latente a

nivel provincial y con futuro a nivel nacional, algunas de las estrategias

que se utiliza para incrementar el uso de las herramientas ergonómicas

en la población agrícola es mantener la adecuada relación costo/calidad,

la mejora sustancial de la imagen del producto y el destinar esfuerzos a la

producción en escala progresiva para incentivar el uso de estos útiles.

En el transcurso de los años, muchas clases de trabajos agrícolas no

han experimentado prácticamente cambio alguno. El trabajo del campo se

sigue realizando en posición inclinada. Los trabajadores transportan

cargas pesadas en posiciones antinaturales, se arrodillan frecuentemente,

trabajan con los brazos por encima del nivel de los hombros o mueven las

manos y las muñecas repetitivamente. Muchas personas en la industria

agrícola consideran que estas clases de tareas, y los esguinces y

dislocaciones resultantes, son parte inevitable del trabajo agrícola y

motivo justo para realizar la fabricación de las herramientas ergonómicas.

Los pedidos que hacen los agricultores de la provincia son muchos, es

decir, hay una gran demanda como para realizar en cantidades mayores

este tipo de herramientas, es por esto que el análisis de estudio para

hacer el proceso de una manera rápida y utilizando los recursos mínimos

posibles, se llevará a efecto en el taller A.T.R. siendo el sitio donde hubo

la creatividad de fabricarlas, haciendo las respectivas demostraciones en

el campo agrícola, siendo de gran aceptación esta innovación de

herramientas ergonómicas para uso del agricultor en las comunas de la

Provincia de Santa Elena.

Son tres los principales tipos de herramientas que se fabrican para el

medio, en este caso la Provincia de Santa Elena, es en el sector norte

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Generalidades 28

donde encontramos 120 comunas que se interesan en el desarrollo del

plan para fabricar herramientas ergonómicas para la agricultura en un

proceso industrializado, debido a que los pedidos que realizan los

necesitan de manera inmediata; las formas de estos tipos de herramientas

son de acuerdo a la actividad que hace el trabajador agrícola, así

tenemos:

Arador: está formado mediante una lámina de acero cortada con las

características técnicas y elaborada mediante un doble y a un

determinado ángulo, así como el soporte del mango que también lleva

una inclinación para comodidad del trabajador haciendo que se mantenga

en posición vertical y no inclinada.

Cultivador: se encuentra construido mediante tres varillas de acero a

las que se les realiza en un extremo una punta muy aguda

complementada con una curvatura, las mismas que son unidas con el

soporte del mango con su respectiva inclinación.

Cuchilla: permite el corte de las yerbas está conformado por una

platina de acero a la que se le ha construido un filo en sus extremos

laterales uniendo en el centro el soporte del mango con su respectiva

inclinación.

Con las respectivas demostraciones de la forma de aplicación en el

trabajo agrícola de éstas herramientas, son las que más peticiones han

tenido de parte de los habitantes de las comunas, razón que nos lleva a

realizar el estudio técnico de la tesis en mención para beneficio de los

agricultores de la Provincia y del país, porque a futuro allá es donde se

enfoca dicho estudio. Para fabricar estas herramientas se realiza un

proceso donde nos valemos de máquinas herramientas, equipos,

herramientas manuales, insumos, etc.

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Generalidades 29

La importancia del estudio se basará principalmente en poder conocer

tiempos reales de producción y a partir de esto dar una solución más

exacta de los tiempos que se requiere para producir un cierto lote de

herramientas ergonómicas y estimar los costos beneficios que tienen

estas para el taller mecánico A.T.R.

1.6. Delimitación de la investigación

El problema está limitado a comprobar que en el taller mecánico A.T.R.,

mediante un Estudio Técnico Económico se puede Fabricar en forma

continua Herramientas Ergonómicas para la Agricultura y dar

cumplimiento a los pedidos de este producto que realizan los trabajadores

agrícolas de la Provincia de Santa Elena.

El estudio debe enfocarse principalmente en estas herramientas las

mismas que poseen una mayor demanda y por ende mayor ingreso,

relacionados con el resto de productos o trabajos que el taller ejecuta.

1.7. Marco Teórico

1.7.1.- Fundamentación teórica

El estudio ha sido desarrollado bajo una prolija investigación teórica,

para el efecto se ha recurrido a estudios históricos, en donde se ha

consultado literatura y artículos de expertos en la implementación e

instalaciones de nuevas áreas de trabajos que en diferentes lugares del

país y varias épocas han tenido éxito.

En algunos países y en exclusividad en nuestro país, la crisis de los

años 30 propició el surgimiento del modelo de desarrollo, pues debido a

una serie de políticas de control al comercio exterior y al mercado de

cambios en la región, relacionados con el sistema de financiamiento

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Generalidades 30

público e ingresos tributarios, se fue creando el ambiente que protegería

la economía de cada región y su desarrollo industrial.

La política y economía que se habían formado en torno a la producción

del café, significaban un freno en el desarrollo industrial aunque en alguna

medida surgieron talleres de diferentes actividades, tales como

zapaterías, panaderías, mecánicos, artesanales, etc. Tal es así, que en

La Libertad, parroquia del cantón Salinas en ese entonces año de 1975

después que la Compañía Anglo Ecuadorian Oíl Field Ltd. explotara los

posos petroleros en el campamento minero de Ancón y se iniciaba la

explotación de los recursos del mar, surgió el taller de mecánica industrial

del Sr. Enrique Guale, siendo el pionero en esta actividad, para luego

seguir otros talleres como Tigrero, Bajaña, etc. hasta que se instaló el

taller mecánico A.T.R. en el año 1986.

En una primera etapa, la dinámica de crecimiento de la producción

metal mecánica favoreció por igual a la gran industria, así como al sector

artesanal del medio; posteriormente, este último fue relegado por las

empresas que poseía un mayor grado de mecanización en sus procesos

de producción, debido a que estas empresas (pesqueras) se dotaron de

maquinas herramientas en sus propias instalaciones.

En lo que respecta al desarrollo del sector industrial (Rama de tornos

industriales) en la década de los años 70, iniciaron operaciones empresas

dedicadas a talleres de tornos industriales, las cuales para realizar sus

funciones utilizaban este tipo de maquinaria; un sector industrial cuya

demanda creció rápidamente dando como resultado avances tecnológicos

de gran importancia en la península de Santa Elena, hoy Provincia.

Asimismo la ingeniería industrial ha tenido contacto con los campos de

acción, la producción de bienes y servicios evolucionando desde la

ingeniería de producción metal mecánica y química hasta cubrir otros

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Generalidades 31

procesos productivos de otros sectores económicos que han llevado

adelante el desarrollo industrial de esta Provincia que se proyecta al

progreso económico social para beneficio de sus habitantes y del país.

1.7.2. Evolución técnica de la máquina–herramienta (tornos

industriales)

http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/auprides/30019/capitulo%201.pdf

Al recalcar reseña histórica de máquina herramienta dice:

Reseña histórica

En el siglo XVII aparecieron dos diseños de

máquinas para realizar operaciones de torneado y

taladrado. En ambos casos, utilizando una de las

manos era necesario crear un movimiento de rotación

en la pieza del torneado y la herramienta en el

taladrado.

Debido a esta necesidad nació el llamado “arco de

violín”, instrumento de accionamiento giratorio

alternativo compuesto de un arco y una cuerda. Hacia

1250 nació el torno de pedal y pértiga flexible

accionada con el pie, representando un gran avance

con el accionado con arco de violín puesto que

permitía tener las manos libres para el manejo de las

herramientas de torneado.

Leonardo Da Vinci, en su códice a atlántico realizó

un boceto de varios tornos que no pudieron

construirse por falta de medios, pero que sirvieron de

orientación de varios desarrollos, Leonardo Da Vinci

había diseñado las principales máquinas para el

acuñado de monedas: la laminadora, las recortadoras,

y la prensa de balancín.

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Generalidades 32

Después de tantos siglos, nació el torno de giro

continuo llamado de pedal y rueda, lo que implicaba el

uso de biela-manivela que debía ser combinado con

un volante de inercia para combinar sus puntos

muertos, altos y bajos.

Fueron los franceses quienes desarrollaron la

prensa hidráulica para el acuñado de monedas en los

siglos XVII y XVIII, los fabricantes de relojes e

instrumentos científicos usan tornos y máquinas de

roscar de gran precisión, destacando el torno de

roscar del Inglés Jesé Ramsden construido en el año

de 1777.

En el año de 1897 construyó un torno para cilindrar

que marcó una nueva era en la fabricación de

máquina- herramienta, introdujo tres mejoras que

permitieron aumentar notablemente su precisión.

El siglo XIX. Desarrollo industrial.

En el año de 1800 Mudslay construyó el primer torno

realizado enteramente de metal para roscar tornillos,

siendo su elemento fundamental el husillo guía

patrón. La máquina de vapor fue el motor que hizo

posible el desarrollo del mecanismo, proporcionando

la energía necesaria, el desarrollo industrial del siglo

XIX fue posible gracias al diseño y fabricación de

diversos tipos de máquinas y procesos de trabajo,

aplicados a la fabricación de piezas metálicas de todo

tipo

El Ingles Joseph Whitworgh, influenciado por su

maestro Maudslay en los avances relacionados con la

precisión; importancia tornillo- tuerca, construyó una

máquina de medición que mejoraba la precisión

construida por maudslay. En el año de 1870 se

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Generalidades 33

desarrollaron los tornos automáticos para dar

solución a la producción en grandes series de

pequeñas piezas de revolución. El primer torno fue

diseñado por Spencer y fabricado por Hartford

Machine street.

� Siglo XX (1940)

Los motores de corriente continua fabricados en

pequeñas escalas y a principios del siglo,

reemplazando a las máquinas de vapor y a las

turbinas que accionaban hasta ese momento las

transmisiones de los talleres industriales.

De las herramientas más importantes que existen en el taller mecánico

A.T.R. encontramos el torno, esta herramienta es utilizada en el proceso

de elaboración de las herramientas ergonómicas, así como las máquinas

soldadoras, taladro de pedestal, de las que nos vamos a referir en forma

detallada más adelante; además se utilizan otras herramientas manuales

como amoladora, arco y sierra, brocas, etc.

1.7.3. El torno y sus operaciones

El torno es un tipo de herramienta en el que la pieza está sometida a

un movimiento de rotación y se conforma por medio de una herramienta,

dotada de un movimiento de avance, que normalmente es paralelo al eje

de rotación de la pieza.

El torneado es una operación efectuada por máquina herramienta

(torno), que consiste en el arranque del material (viruta) de la pieza a

elaborar. La viruta es arrancada por una herramienta denominada cuchilla

o buril, la misma que es afilada de acuerdo al trabajo a realizar

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Generalidades 34

Para escoger un torno para el taller, el punto más importante que

debe tomarse en consideración es el tamaño de las piezas que han de

trabajarse, el torno deberá ser suficientemente grande para sujetar las

varias clases de piezas que han de ser trabajadas, esto es determinado,

por el diámetro máximo y la longitud de las piezas más grandes que

tengan que tornearse; el torno que se escoja deberá tener una capacidad

de volteo y distancia entre las puntas, del 10% mayor que la pieza más

grande que haya de tornearse.

En la clasificación de los tornos tenemos: tornos verticales, tornos

revolver, tornos paralelos, tornos semi - automáticos, tornos automáticos y

súper –automáticos; a continuación, nos referimos al torno paralelo.

GRAFICO N°8

PARTES DEL TORNO PARALELO

Fuente: Manual del tornero Elaborado por: Washington Vera Reyes A – Bancada

B – Cabezal Motriz

C – Contra punta

D – Plato de arrastre

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Generalidades 35

E – Carro soporte

F – Soporte compuesto

G – Porta herramienta

H – Palanca de cambio de avance

I – Palanca de tuerca partida

J – Embrague a fricción del avance

K – Volante del carro longitudinal

L – Manivela del carro transversal

M – Manivela del carro superior

N – Manivela del contra punto

Ñ – Tornillo de sujeción del carro longitudinal

O – Tornillo para roscar

P – Cremallera

Q – Caja de velocidades

R – Interruptor de tambor

S – Tuerca para ajuste de contra punta

T – Reglas prismáticas

U – Torre porta herramienta

V – Recogedor de virutas

W – Palanca para tensión de bandas

Luego de conocer las partes principales del torno, hacemos un breve

análisis de las operaciones o trabajos que se realizan en ésta máquina

herramienta siendo una de la más importante en el campo de la mecánica

industrial.

Centrado, es la inicial para toda operación en el torno, debemos

considerar la sujeción de la pieza porque de ella depende que el trabajo

se desarrolle con seguridad y firmeza, puede sujetarse, entre punto, en un

plato centrador o en uno de arrastre. Es de anotar que para la sujeción de

la pieza entre puntas, se utilizan las herramientas accesorias

denominadas bridas para arrastre de la pieza. El centrado de las piezas a

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Generalidades 36

tornear es muy importante, de no ser así, al cilindrar en varias ocasiones

no redondea y el trabajo resultaría inútil.

Para realizar el centrado necesitamos en muchas ocasiones de las

brocas combinadas con avellanadores para hacer centros, también se las

conoce como brocas para centrar, las mismas que son de varios

diámetros, no hay normas para las dimensiones de los centros. No se

deben hacer centros exclusivamente grandes, sino lo suficiente para que

resistan las presiones del corte de la herramienta del torno.

Refrentado, para esta operación se usa una herramienta lateral o

frontal; hay diversos tipos de portaherramientas con cuchillas afiladas

especialmente para refrentar. El refrentado preciso y rápido es una tarea

que requiere atención y buen juicio, el operario que tiene suficiente

experiencia lo hace sin ninguna dificultad, un buen refrentado es con sus

extremos o cara de la pieza bien cuadrado y liso.

El roscado y su ejecución, las roscas se aplican en muchos

dispositivos para diversos fines, el trabajo de roscado o fileteado es una

parte muy importante de las practicas de taller mecánico. Se debe seguir

varios conocimientos para llegar a la construcción de una rosca perfecta

con precisión y no basta para ello, leer el procedimiento una o dos veces,

sino estudiarlo y practicarlo.

1.7.4. Terminología del roscado o fileteado

Los términos siguientes se usan por lo general en la designación de

las diferentes partes de una rosca.

Rosca, se define una rosca como una protuberancia de sección

uniforme que se desarrolla en forma de hélice sobre la superficie de un

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Generalidades 37

cilindro o de un cono, exterior o interiormente; ésta hélice se la realiza con

una velocidad de avance uniforme en la periferia de la pieza.

Roscas exteriores, es una rosca labrada sobre la parte exterior de

una pieza.

Roscas interiores, es una rosca labrada sobre la parte interior de una

pieza.

Diámetro exterior, es el diámetro mayor de la rosca, éste término se

aplica tanto para las roscas exteriores como para las interiores.

Diámetro interior, es el diámetro más pequeño de una rosca éste se

aplica a sí mismo como el anterior, tanto en las roscas interiores como en

las roscas interiores.

Diámetro de paso, es el diámetro de un cilindro imaginario cuya

superficie cortaría a la rosca en puntos tales que resultarían iguales los

espesores de los filetes y el espacio o muesca que queda entre dos de

ellos consecutivos y es igual al diámetro exterior menos una cantidad

igual a la profundidad o altura de la rosca. El juego y tolerancia en las

dimensiones de las roscas se expresan también sobre el diámetro del

paso.

Paso, es la distancia desde un punto situado sobre un filete de la

rosca al punto correspondiente sobre el filete siguiente medida

paralelamente al eje.

1 Paso en pulgadas --------------------------------------- Número de hilos por pulgadas

1 Paso métrico ------------------------------------------------------------- Número de hilos por unidad de longitud métrica Avance, es la distancia que una rosca avanza en dirección axial en

una vuelta, en las roscas de un solo filete o hilo, el avance por vuelta y el

paso son idénticos; en una rosca de filete doble, el avance por vuelta es

dos veces el paso, en una de filete triple, el avance es tres veces el paso,

etc.

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Generalidades 38

Angulo de rosca, es el formado por dos flancos medios en un plano

axial.

Angulo de avance, es el formado por la hélice de la rosca en el

diámetro del paso con un plano perpendicular al eje.

Flanco, es la distancia del filete que une la cresta con el fondo de la

rosca, en el perfil son líneas.

Profundidad de rosca, es la distancia entre la cresta y el fondo de la

rosca medida en dirección vertical al eje.

Espesor, es la distancia entre dos flancos adyacentes del filete,

medida paralelamente al eje en una posición dada.

Rosca derecha e izquierda, una rosca derecha avanza en el

sentido de las agujas de un reloj, y una rosca izquierda en sentido

contrario, mirando un tornillo o perno nos daremos cuenta que, la

inclinación de la hélice de perno de rosca derecha es hacia la izquierda, y

la rosca izquierda la inclinación de la hélice es hacia la derecha, o sea es

inversa a su denominación. Pueden abrirse roscas a la derecha o a la

izquierda con solo cambiar el sentido de rotación del tornillo principal del

torno, lo cual se logra por medio de la palanca de retroceso del cabezal

fijo.

Rosca de perfil en forma de “V” aguda, la forma de esta rosca es

conocida en los EEUU como rosca “estándar” se la tomó como filete

patrón, mediante una comisión que estableció el Sistema Nacional

Americano de Roscas, actualmente se usa en todos los talleres de los

Estados Unidos y de Latino América y resto de países en el mundo.

Rosca Acme Nacional Americana, la rosca acme nacional americana

está clasificada como un tipo apropiado a la transmisión de fuerzas, esto

se debe a que el ángulo de 290 que forman sus flancos reducen la fricción

cuando las piezas engranadas están bajo carga.

Esta rosca, cuando se usa en husillos o piezas similares tiene la clara

ventaja de que la tuerca partida en el caso del torno, puede ser fácilmente

engranada y desengranada, debido a la inclinación puede compensar el

desgaste de la tuerca partida ajustándola un poco más contra el husillo,

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Generalidades 39

eliminando así posibles holguras o la perdida consiguiente de movimiento.

Cuando se hace la elaboración de la rosca se coloca la herramienta

perpendicular al eje o sea a 90°, previo al afilado de la cuchilla a 29°.

Rosca a 290 para tornillos sin fin, esta rosca es prácticamente igual a

la acme; la única diferencia es que la profundidad es un poco mayor,

mientras los espesores de la cresta y fondo de la rosca son

proporcionalmente menores, como dice la característica de la rosca se

usan para la transmisión

del movimiento del tornillo sin fin y generalmente donde se requiere una

acción rápida de la rosca.

Rosca cuadrada, todas las superficie de las roscas de sección

cuadradas son perpendiculares unas a otras y los flancos son

perpendiculares al eje de la pieza, la profundidad así como los espesores

de la cresta como el fondo de la rosca son iguales, esta clase de rosca se

utiliza para tornillos de bancos, gatos mecánicos, etc.

El ancho de la arista cortante de la herramienta para abrir filetes

cuadrados es exactamente igual a la mitad del paso, pero el ancho de la

cuchilla para hacer la tuerca correspondiente deberá ser de un milésimo a

tres milésimos de pulgada más grande, para permitir un buen ajuste en el

tornillo. Para la construcción de esta rosca algunos operarios prefieren

hacerlas en dos cortes; el primero con una cuchilla afilada con un ángulo

agudo capaz de llegar la profundidad total del filete y el segundo con la

herramienta afilada con la dimensión de la rosca, este procedimiento

rebaja la presión de corte sobre la punta de la herramienta.

Rosca Whitworth, este filete se caracteriza por el ángulo de 550 en su

forma triangular de sus flancos y su perfil redondeado en la cresta y

fondo de la rosca, se requiere gran cuidado al afilar la cuchilla para filetear

este tipo de rosca.

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Generalidades 40

Rosca métrica normal internacional, esta rosca tiene el ángulo de

sus flancos a 600 como el de la rosca en “V” difiere de esta, la profundidad

la misma que es mayor y el fondo es redondeado; pero la cresta plana es

similar a la nacional americana. Las ventajas de estas clases de roscas

son las diferencias proporcionadas por la mayor profundidad.

El método de fabricación de esta rosca es parecido al de la rosca

nacional americana donde la herramienta avanza con un ángulo de 29 a

30 grados, es usada por la mayoría de los países europeos como rosca

normal.

Acabado del torneado, para el acabado se deja aproximadamente

1/32 a 1/16 dependiendo de la longitud de la pieza a construir,

generalmente, debe dejarse un mínimo del cuerpo de la pieza para el

acabado final, sin embargo es necesario dejar tolerancia suficiente para

asegurar que el trabajo quede a la medida.

Cuando el trabajo va a ser acabado por medio de limado en el torno, la

tolerancia para el limado debe ser la menor posible, esto no solo ahorra

tiempo sino que produce resultados más exactos, si la herramienta de

corte ha sido perfectamente afilada la tolerancia debe ser no más de

.001”.

1.7.5. Soldaduras

En los procesos de trabajos realizados en el taller mecánico A.T.R.

encontramos el realizado con las máquinas de soldar, denominados

soldaduras, analizaremos en forma breve esta actividad.

Soldadura: es la unión intima de dos o más cuerpo por métodos que

sustituyen otros sistemas de sujeción, soldar significa pegar sólidamente

dos elementos de iguales características con sustancia igual o semejante

a ellas.

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Generalidades 41

Existen dos tipos de soldaduras: por presión y por fusión; el primero se

realiza por medio de la fragua y el yunque, se unen en estado pastoso,

por medio de fuerzas externas. Sin soldadura por fusión. La soldadura por

fusión, es la unión de los cuerpos que se realiza en estado líquido, por la

aplicación del calor.

Se entiende por fusión a la transformación de un cuerpo de solido a

liquido a través del calor necesario, en el caso del taller lo hace por medio

de la energía eléctrica, formando el arco eléctrico el mismo que utilizamos

para el trabajo de soldaduras, la fuente de energía eléctrica se la obtiene

de la empresa eléctrica CNEL, compañía que da servicio a toda la

Provincia. La fuente de energía eléctrica es aquella que mediante la

electricidad produce movimiento, luz, calor.

El arco eléctrico, es el fenómeno que se produce al establecerse una

corriente eléctrica, entre dos conductores separados que se manifiestan

con gran desprendimiento de luz y calor, si se pincha el electrodo se

queda pegado. El arco eléctrico en la soldadura por fusión se produce

cuando se establece la corriente, entre la fuente de energía y la unión a

soldar. La temperatura que alcanza dicho arco eléctrico es tal que permite

realizar la unión a soldar. En Arco eléctrico se alcanza la temperatura de:

3800ºC.

Algunos procesos requieren sólo presión para la unión, otros requieren

de un metal de aporte y energía térmica que derrita a dicho metal; etc. La

tecnología y la ciencia de la soldadura han avanzado con tal rapidez en

los últimos años, que sería casi imposible enumerar todos los métodos

diferentes de soldadura que actualmente están en uso. A continuación se

presenta una manera general de agrupar los métodos más utilizados:

Soldadura blanda

Soldadura fuerte

Soldadura por forja

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Generalidades 42

Soldadura con gas

Soldadura con resistencia

Soldadura por inducción

Soldadura aluminotérmica

Soldadura por vaciado

Soldadura por arco eléctrico

Cada uno de los diferentes procesos de soldadura tiene sus

características de ingeniería particulares y sus costos específicos. Siendo

la soldadura por arco eléctrico el tema principal en el caso del taller

mecánico A.T.R. se analizará con más detenimiento.

La soldadura por arco eléctrico, es el proceso en el que su energía se

obtiene por medio del calor producido por un arco eléctrico que se forma

en el espacio comprendido entre la pieza a soldar y una varilla que sirve

como electrodo. Por lo general el electrodo también provee el material de

aporte, el que con el arco eléctrico se funde, depositándose entre las

piezas a unir.

La temperatura que se genera en este proceso es superior a los 5500 °C.

La corriente alterna permite efectuar operaciones de soldadura con el

objeto de trabajo en posición horizontal y preferentemente en materiales

ferrosos, mientras que la corriente continua no presenta esas limitaciones

de posición y material. El arco se enciende cortocircuitando el electrodo

con la pieza a soldar. En esa situación, en el punto de contacto el

calentamiento óhmico es tan intenso que se empieza a fundir el extremo

del electrodo, se produce ionización térmica y se establece el arco.

Podemos decir que el propio electrodo sirve de metal de aporte al

derretirse sobre los materiales a unir. Los electrodos metálicos con

recubrimientos que mejoran las características de la soldadura son los

más utilizados en la actualidad.

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Generalidades 43

Algunos electrodos se pueden usar ya sea con corriente alterna o con

corriente continua. Se han desarrollado ciertos revestimientos con el

propósito de incrementar la cantidad de metal de aporte que se deposita

por unidad de tiempo. Otros revestimientos contienen aditivos que

aumentan la resistencia y mejoran la calidad de la soldadura. A pesar de

que la mayoría de los revestimientos facilitan mucho el trabajo con los

electrodos, otros requieren mayor habilidad del soldador. Las

composiciones de los recubrimientos de los electrodos pueden ser

orgánicas o inorgánicas, y estas substancias se pueden subdividir en las

que forman escoria y las que son fundentes.

El núcleo del electrodo está constituido por una varilla o alambre

metálico que conduce la corriente eléctrica y permite establecer el arco

eléctrico. El intenso calor del arco hace que progresivamente se funda la

punta del alambre y que se deposite en el cordón de soldadura en forma

de pequeñas gotas, proporcionando así el material de aporte. El metal del

núcleo depende del tipo de metal base que se requiere soldar. Si es acero

generalmente se usará acero y si es aluminio el núcleo será de aluminio.

El diámetro del electrodo se mide en el núcleo y determina la

intensidad de corriente promedio que debe utilizarse. Por ejemplo, para

un diámetro de 4 mm puede emplearse una corriente de unos 150 a 200

Amp. En cuanto a la longitud de los electrodos la medida más usual es la

de 356mm (14") existiendo además electrodos de 229 mm (9") y de

457mm ( 10 ")

En el taller A.T.R. se utilizan con gran frecuencia electrodos que

detallaremos más adelante, estos electrodos sirven para recargar

desgastes que se producen en diferentes piezas y que el usuario necesita

repararlas, para esto el operario debe identificar el tipo de desgaste al

cual está sometida la pieza a recargar rellenar, en este proceso se

recomienda ciertas reglas que el soldador tiene que conocer como por

ejemplo:

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Generalidades 44

- Limpiar el área a ser tratada, removiendo óxidos, grasas, o

cualquier otro contaminante.

- Remover todo el material fatigado, así como grietas presentes en la

superficie con piedra esmeril.

- Escoja el material de recargue de acuerdo al trabajo que deberán

soportar las piezas.

- Usar el mínimo amperaje posible, a fin de evitar el calentamiento

del material base.

- Remover la escoria antes de depositar cordones adicionales.

CUADRO N° 8

SOLDADURAS UTILIZADAS EN EL TALLER A.T.R

Electrodo Propiedad del deposito

Aplicación Proceso

E6011 1/8

-Elástico - Resistencia a la tracción - Resistencia al impacto

Para aceros no templados, estructuras, tanques, chapas gruesas, etc.

Arco eléctrico manual

E7018 1/8

Alta resistencia a la tracción Resistencia al impacto

Navales, tanques depresión, reparación de máquinas pesadas

Arco eléctrico manual

B-85 1/8

Resistente al desgaste por abrasión y rozamiento, temperaturas elevadas, corrosivas.

Baldes de excavadoras, máquinas mineras, bombas de dragas,

Arco eléctrico manual

X-41 1/8

Resistencia a la tracción, procedimiento con precalentamiento

Piezas de fundición, blocks de motor, engranajes, máquinas

Arco eléctrico manual

Fuente: manual de soldaduras AGA Elaborado por: Washington Vera Reyes

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Generalidades 45

1.7.6. Taladro mecánico

El taladro es una máquina cuya herramienta animada de un

movimiento simultaneo de rotación y de avance, perfora la pieza que

permanece fija. Los movimientos del taladro son:

1.- Movimiento de corte; por rotación de la herramienta.

2.- Movimiento de avance; por desplazamiento axial de la herramienta.

El taladro es una máquina fabricada exclusivamente para hacer

agujeros, aunque pueden realizarse por otros procedimientos, con

ninguno de ellos se puede obtener la precisión, la limpieza, la profundidad

del taladro. Sin embargo estas herramientas no se limitan a la realización

de agujeros, sino que se extienden a otras operaciones.

Es muy peligroso taladrar con la broca mal afilada, ya que se puede

romper cuyos trozos salen disparados a gran velocidad, para taladrar

latón o bronce, se debe afilar la broca con un ángulo negativo lo cual

impide que se embote.

Es conveniente instalar una protección que cubra la broca y el husillo,

para evitar todo contacto con el operario y así prescindir de accidentes de

trabajo, además se debe instalar un dispositivo para la parada en casos

de emergencia, el mismo que debe estar al alcance inmediato del

operario.

Así mismo tomaremos en cuenta que toda pieza por más pequeña

que sea, debe sujetarse con firmeza y seguridad en la mesa del taladro

antes de iniciar la operación del perforado en ningún caso debe sujetarse

la pieza con la mano.

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Generalidades 46

GRAFICO N° 9 PARTES DEL TALADRO

Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reye

A.- Base o bancada.

B.- Soporte del cuerpo del taladro.

C.- Cabeza motriz.

D.- Motor.

E.- Porta herramientas

F.- Regulador de la profundidad de corte.

G.- Palanca de avance.

H.- Mesa de trabajo.

1.7.7. Análisis del uso de las herramientas ergonómicas

Los trabajadores agrónomos constituyen el problema de salud más

común de los relacionados con el trabajo forzado que realizan. Estos

problemas están asociados fundamentalmente a los siguientes factores:

- Realización de tareas de manipulación manual de cargas.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

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Generalidades 47

- Realización de tareas repetitivas.

- Adopción de posturas forzadas (fundamentalmente en la espalda).

- Uso inadecuado de máquinas y herramientas.

Los factores de riesgos asociados al uso de herramientas manuales

son el tiempo de manejo, las posturas forzadas, el peso, las vibraciones,

las reacciones de impacto y la repetitividad.

Con el fin de mejorar todos estos aspectos se han creado las

herramientas ergonómicas, cuyo objetivo es reducir los niveles de carga

física derivados de la realización de las tareas con herramientas

manuales. En el estudio que ha realizado y observado, se lleva a cabo

una evaluación ergonómica básica en algunas de las herramientas de uso

más frecuente (pala, rastrillo y el machete). Para ello se han utilizado

distintas técnicas objetivas y subjetivas:

- Comparación de las posturas adoptadas y los movimientos realizados en

la realización de distintas tareas con y sin las herramientas ergonómicas.

- Opinión de sujetos que hayan utilizado esta herramienta.

Con toda la información recogida se ha elaborado un informe

descriptivo en el que se indican los siguientes aspectos:

- Ajuste de las características del producto a las recomendaciones de

diseño.

- Incidencia del producto en el nivel de riesgo ergonómico derivado de la

realización de las tareas.

- Valoración del producto: opinión de usuarios, aspectos positivos y

recomendaciones de mejora.

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Generalidades 48

Se han tomado en cuenta especialmente los criterios de personas

exigentes en la forma y la verificación ergonómica de herramientas

empleadas en el sector de la agronomía para su caracterización, que

tiene en cuenta recomendaciones de:

- Características de la zona de agarre (anchura, diámetro, mango para la

mano).

- Dimensiones generales (longitud de la zona de agarre).

- Peso.

- Superficie y material del mango.

- Consideraciones a tener en cuenta en el diseño, selección y uso.

La pala es la herramienta sobre la que se ha realizado el grueso del

análisis, debido a que es la herramienta de uso potencial más elevado y

por ser también una de las que puede presentar mayores riesgos

ergonómicos. Para completar el análisis, se han realizado análisis

aplicándolo a otras herramientas como el rastrillo y machete.

Se realizó un estudio de campo a 12 sujetos, realizando con cada uno

de ellos las siguientes actividades:

a) Explicación del objeto del estudio al sujeto y las instrucciones de uso

de las herramientas (arador, cuchilla metálica, cultivador)

b) Realización de la actividad con y sin las herramientas ergonómicas.

c) Entrevista y Cuestionarios de opinión.

Una vez recogida toda la información, se realizó una división de las

principales posturas adoptadas para cada una de las tareas analizadas

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Generalidades 49

con el fin de estandarizar los datos recogidos y comparar las distintas

actividades utilizando los métodos de análisis

Después de haber recogidos y codificados todos los datos se procedió

a la interpretación de los mismos. Los principales aspectos que se

consideraron fueron:

- Aspectos positivos y puntos de mejora en función del análisis

constructivo y dimensional.

- Valoración de la diferencia postural derivada de realizar las tareas con y

sin las herramientas ergonómicas. Se han realizado comparativas

detalladas en función de los distintos segmentos corporales (cuello,

tronco, brazos, etc.).

- Agrupación e interpretación de las distintas opiniones referidas por los

sujetos que han participado en las pruebas.

- La ergonomía del producto está bien resuelta, el diseño dimensional y

de acabados de material son adecuados.

- En todos los casos analizados el uso de las herramientas ergonómicas

supone una reducción significativa del nivel de riesgo global de la tarea.

En tareas duras, como es el caso del arador que reemplaza a la pala, esta

reducción del riesgo constituye una aportación muy importante a la mejora

de las condiciones ergonómicas de la tarea. En las otras tareas

(cultivador, cuchilla) la reducción de riesgo al usar estas herramientas se

consigue debido a que el usuario adopta posturas con bajo nivel de

riesgo. En todos los casos se han dado reducciones globales del riesgo

entre el 20% y el 25%.

- El efecto del uso de herramientas ergonómicas se asocia

específicamente a una importante reducción en la flexión del tronco, con

mejoras puntuales en los brazos, antebrazos, cuello y piernas. Esta

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Generalidades 50

reducción de la flexión de tronco es un aspecto esencial para la mejora de

las condiciones ergonómicas de la tarea y ha sido uno de los efectos

mejor valorados por todos los usuarios que han participado en el estudio.

- Otro aspecto a destacar es que el uso de las herramientas ergonómicas

implica que la tarea puede realizarse con igual eficiencia y rendimiento,

con los trabajadores más entrenados, al usar estas herramientas se han

observado incluso mayores índices de rendimiento.

Los resultados obtenidos han permitido obtener información muy

valiosa respecto al efecto que el producto evaluado tiene tanto en los

aspectos ergonómicos (carga física, adecuación dimensional, diseño)

como en cuanto al impacto que puede tener sobre los usuarios. La utilidad

de estos datos es muy relevante en cuanto a:

- Validar los aspectos positivos del producto, de manera que puedan

transformarse en un argumento de promoción del mismo.

- Identificar aspectos mejorables en el diseño que puedan ser modificados

antes de su comercialización.

- Valorar la acogida que el producto puede tener en los usuarios finales.

Por último, hay que destacar que el plan de trabajo aplicado en este

estudio puede ser fácilmente aplicado a la valoración ergonómica de

cualquier tipo de herramienta manual.

1.8. Metodología

Para la tabulación y representación de la información obtenida se

utilizara:

- Metodología de análisis

- Metodología de la investigación

- Metodología experimental o descriptiva

- Método teórico práctico

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Generalidades 51

Además se utilizarán herramientas analíticas tales como:

Matriz FODA

Diagrama Causa – Efecto (ISHIKAWA)

Diagrama de flujo de operaciones.

Para comenzar el estudio de métodos, en cualquier proceso

productivo, en primer lugar debemos seleccionar las tareas que se

quieren estudiar y que presenten realmente una importante reducción de

tiempos improductivos y consigo un ahorro en los costos del taller.

Para estudiar los trabajos seleccionados, en el taller A.T.R. como es el

proceso de fabricación de las herramientas ergonómicas, se deben tomar

algunas normas de orden económico y técnico que ayudaran a analizar e

identificar los procesos, estas medidas son:

Incumplimiento en las fechas de entrega debido a bajo

rendimiento.

Existen actividades que solo pueden hacerse con personal

especializado, y que tal vez puedan simplificarse con el fin de

realizarlo con personal de menos habilidad.

Cuellos de botella o “Atascos” : Tarea que provoca un atraso en

otros procesos de producción, esto ocurre en el taller A.T.R. con

frecuencia lo que se traduce en una pérdida de horas-maquina y

horas-hombre, encareciendo los costos de un determinado proceso

Mayor cantidad de trabajo, es decir, los trabajos que presenten

mayor cantidad de horas-hombre por hora.

Se debe contar con los técnicos necesarios y adecuados para el

estudio, con el fin de no cometer errores en el sentido de aumentar

la productividad sin disminuir la calidad o producir situaciones

riesgosas.

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Generalidades 52

1.8.1. Trabajos a estudiar

Después de haber seleccionado los trabajos que se van a estudiar, la

siguiente etapa del procedimiento básico es la dedicada a registrar todos

los hechos relativos al método existente. Para ello es fundamental tener

un grado de exactitud alto al momento de registrar los hechos, con el fin

de asegurar que los procedimientos que se realizan sean lo más

fidedignos posible. Por consiguiente es esencial que las anotaciones

hechas por parte del analista sean claras y concisas.

La forma corriente de registrar los hechos consiste en anotarlos por

escrito, pero lamentablemente, este método no se presta para registrar las

técnicas complicadas que son tan frecuentes en las industrias de hoy.

Para evitar esa dificultad se idearon otras técnicas o “instrumentos” de

anotación, de modo que se pudieran consignar informaciones detalladas

con precisión y al mismo tiempo en forma estandarizada. Entre las

técnicas más utilizadas encontramos:

Las anotaciones mediante gráficos y diagramas dependiendo del

propósito del estudio.

Acto seguido se adjunta un esquema global de las principales

categorías de gráficos y diagramas de uso más corriente en el

estudio de métodos. Estas técnicas de anotaciones mediante

gráficos y diagramas se dividen en tres grandes categorías:

Gráficos que indican sucesión de hechos en el orden en que

ocurren.

Gráficos con escala de tiempo, que registran los sucesos en el

orden en que ocurren, pero comparando con una escala de tiempo,

de modo que se observe mejor la acción de sucesos relacionados

entre sí.

Diagramas que indican movimientos de los operarios dentro del

proceso en estudio.

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Generalidades 53

De las tres categorías mencionadas, la anotación mediante sucesión

de hechos en el orden en que ocurren y diagramas de movimiento serán

las empleadas en el desarrollo del estudio.

El resultado de las técnicas utilizadas en este estudio se verá reflejado

en los pedidos requeridos de las herramientas ergonómicas al taller

A.T.R. y debido a la demanda latente de estos productos se ve la

necesidad de implementar una línea de producción exclusiva para este

proceso.

Una de las mayores ventajas con las que se cuenta es la ubicación,

porque se encuentra en una mayor accesibilidad para la adquisición de la

materia prima e insumos, además las vías de comunicación, ya sean

estos telefonía, radio, transporte, etc. Las mismas que facilitan el contacto

con los proveedores medios de distribución y clientes.

1.8.2. Método Teórico Práctico.

La bibliografía consultada nos permite fundamentar el estudio técnico

cumpliendo todas las actividades propuestas mediante la experimentación

y fabricación de las herramientas ergonómicas; al aplicar este método

ejecutamos en práctica lo que la teoría nos indica.

Para la fabricación de las herramientas ergonómicas nos valemos de

las instalaciones actuales del taller donde se elabora la materia prima la

misma que se procesa sin una tecnificación adecuada y se lo realiza en

forma intermitente, las herramientas fabricadas se construyen con

materiales, los mismos que se conforman de platinas, varillas, láminas,

electrodos, pintura, tubos, madera, pernos, estos materiales se utilizan en

los tres tipos de herramientas que actualmente se fabrican en el taller.

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Generalidades 54

CUADRO N° 9

MATERIAL PARA FABRICAR CUCHILLA METALICA

Fuente: taller mecánico A.T.R.

Elaborado por: Washington Vera Reyes

CUADRO N° 10

MATERIAL PARA FABRICAR ARADOR

Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reye

MATERIAL PARA LA FABRICACIÓN DE CUCHILLA METALICA

MATERIA

L

DIÁMETRO

mm

LONGITUD

mm

ANCHO

mm

ESPESOR

mm

Platina --- 200 65 5

Varilla 10 200 --- ---

Tubo 32 70 --- 2

Tornillo 5 25 --- ---

Madera 20 1640 --- ---

MATERIAL PARA LA FEBRICACION DEL ARADOR

MATERIAL

DIÁMETRO

mm

LONGITUD

mm

ANCHO

mm

ESPESOR

mm

Lámina 360 260 2

Varilla 12 300 --- ---

Tubo 32 70 --- 2

Tornillo 5 25 --- ---

Madera 20 2150 --- ---

Electrodos 3 35 --- ---

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Generalidades 55

CUADRO N° 11 MATERIAL PARA FABRICAR CULTIVADOR

MATERIAL PARA LA FABRICACIÓN DEL CULTIVADOR

MATERIAL DIÁMETRO mm

LONGITUD mm

ANCHO mm

ESPESOR mm

Varilla 10 700 --- ---

Tubo 32 70 --- 2

Madera 20 1640 --- ---

Electrodos 3 35 --- ---

Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

1.8.3. Análisis de la elaboración del producto

Una idea atractiva debe desarrollarse para convertirla en un

concepto del producto, es importante distinguir entre idea, concepto e

imagen de un producto, la idea de un producto es la sugerencia de un

posible producto de ofrecer al mercado, el concepto del producto es una

versión detallada de la idea expuesta en términos significativos al

consumidor, la imagen del producto es la forma en la cual los

consumidores perciben un producto real o potencial.

Luego de haber realizado la investigación y desarrollo convierte el

concepto de producto en un producto terminado o un producto físico, las

herramientas ergonómicas deben someterse a varias pruebas con la

finalidad de observar el comportamiento del producto en forma segura y

efectiva, el desarrollo del proceso de un producto requiere un gran riesgo

e inversión, esto revelará si la idea del producto puede transformarse en

un producto factible.

Siguiendo con todo lo analizado anteriormente este estudio debe tener

los siguientes pasos:

1. Cálculo financiero. 2. Estudio de producción apropiada 3. Cálculo económico 4. Conclusiones y recomendaciones.

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CAPITULO II

SITUACIÓN ACTUAL

2.1. Capacidad de producción

En el taller A.T.R. se realizan operaciones de producción las mismas

que han sido evaluadas mediante el proceso que se está analizando con

las respectivas herramientas ergonómicas que son requeridas por los

usuarios agrícolas, en este caso los trabajadores agrónomos de la

Provincia de Santa Elena.

Cabe indicar que la producción actual que realizan los trabajadores del

taller A.T.R. con las herramientas ergonómicas, es en una forma

intermitente y en una forma o método que no es apropiado para la

ejecución de las mismas, realizándolas en un tiempo mayor al que se ha

analizado mediante el estudio que se está llevando en este trabajo, más

adelante demostraremos mediante diagrama de operaciones, diagramas

de flujo de operaciones, el desarrollo de los trabajos realizados con cada

una de las herramientas a fabricar, en nuestro caso los tres tipos, que son

los solicitados por los agrónomos y además son las que más uso les dan

en el trabajo de labrar la tierra. Estas herramientas como ya dijimos

anteriormente son: el arador, el cultivador y la cuchilla metálica que las

usan para el corte de maleza.

Como se menciono anteriormente, el taller A.T.R. trabaja con un tipo

de producción sobre pedido, debido a que la elaboración de un cierto

producto no se puede planificar sin las especificaciones del cliente,

además se tiene que la fabricación es del tipo intermitente. Es por esto

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Situación Actual 57

que se ve difícil estandarizar la gran gama de productos que se fabrican

en el taller y como consecuencia se dificulta enormemente la realización

de un estudio de tiempo e implementación de métodos de trabajo, ya que

existe una infinidad de formas de estructuras metálicas que se realizan o

se fabrican dentro del taller y por otra parte no se puede estandarizar una

línea de procesos por el motivo de la diversidad de formas que utilizan los

operarios para fabricar las estructuras, a diferencia de la sección de

herramientas ergonómicas las cuales tienen un grado mayor de

estandarización ya sea en sus productos como en sus procesos de

fabricación

Con el fin de poder satisfacer a la totalidad de los clientes, el taller

muchas veces ha debido contratar servicios externos, ya sea para el

tratamiento térmico que se deben dar a algunos productos o por la

necesidad de cumplir con la totalidad de los pedidos. Para ello en muchas

ocasiones se ha tenido que contratar personal en forma provisional para

poder cumplir con los clientes que necesitan los servicios del taller fuera

del mismo, estos clientes son dueños de embarcaciones navales o

administradores de empresas,

2.1.1. Materia prima

La materia prima principal para fabricar las herramientas ergonómicas

es el acero y este puede ser adquirido de forma de barras para varias

partes en la elaboración de estos productos y de forma de perfiles, y

planchas para las partes principales de los productos a fabricar, la

materia prima es catalogada según la calidad que se requiera en los

productos, determinándose así la dureza del acero según normas.

Uno de los primeros puntos que considera un ingeniero al diseñar un

nuevo producto es, "¿qué material debe usarse?". Como la elección del

material adecuado es difícil debido a la gran variedad disponible, con

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Situación Actual 58

frecuencia es más práctico incorporar un material mejor y más económico

al diseño existente.

Los analistas de métodos deben examinar las siguientes posibilidades

para los materiales directos e indirectos que se usan en un proceso:

1. Encontrar un material menos costoso.

2. Encontrar materiales que sean más fáciles de procesar.

3. Usar materiales de manera más económica.

4. Usar materiales recuperados.

5. Usar materiales y suministros de manera más económica.

6. Estandarizar los materiales.

Algunos tipos de acero, perfiles, planchas, tubo, utilizados en el

proceso de fabricación de herramientas ergonómicas para la agricultura

son:

Lamina de acero SA-516.- Diseñada especialmente para donde se

requiere excepcional dureza. con tratamiento de normalizado,

espesor de 2mm.

Platina de las mismas características de diseño anterior con

65mm. de ancho y 5mm. espesor.

Barra de acero de transmisión de diámetro 12mm.

Barra de acero de transmisión de diámetro 10mm.

Tubo galvanizado de diámetro 32mm., espesor 2mm.

2.1.2. Capacidad actual de las maquinarias

En el taller A.T.R., para conseguir estándares reales y para que el

estudio tenga resultados positivos nos valemos de una de las actividades

con más continuidad como es la realizada en el torno, donde se fabrican

las puntas para fabricar los cultivadores, aquí se hace un seguimiento de

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Situación Actual 59

esta actividad y cronometrada mente nos da un resultado de cuatro

minutos por cada punta, como son tres en cada cultivador, el tiempo para

tener listas para el doblado de estas partes es de doce minutos, osa que

en una hora se fabrican para cinco cultivadores y por lo tanto en ocho

horas el resultado es para cuarenta cultivadores; el desarrollo de esta

actividad lo vemos en el siguiente cuadro.

GRAFICO N° 10

TIEMPO DE FABRICACION DE CULTIVADORES

Fuente: Taller A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

En el grafico se describe el desarrollo del torneado de las puntas del

cultivador, herramienta ergonómica que necesita de esta operación para

su fabricación, se observa claramente la cantidad de puntas pequeñas y

grandes que se trabajan en el transcurso de las ocho horas laborables del

día.

2.1.3. Descripción del proceso del producto

Tomando en cuenta que no existe una línea de producción para

fabricar herramientas ergonómicas en el taller A.T.R., nos preocupamos

por el desarrollo del proceso de unas de las herramientas requeridas por

los trabajadores agrónomos, así tenemos la forma de fabricación del

arador, que comienza de la siguiente manera.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2 horas 4 horas 6 horas 8 horas

puntas pequeñas

puntas grandes

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Situación Actual 60

El material, en este caso la lámina de acero es recibida por un

operario, el mismo que verifica las características y medidas apropiadas

que han sido solicitadas por el supervisor del taller, éste material es

preparado para hacerle los trazos respectivos de acuerdo a la matriz que

previamente fue elaborado. Acto seguido se realiza el corte del material

con la cizalla para luego sacarle las asperezas con la máquina

amoladora, operación que según se observó es de mucho riesgo razón

por lo que el operario se encontraba con su respectivo equipo de

protección, además se realiza una operación de doblado de esta lámina

en el centro y con un ángulo que se indica en la descripción del plano.

Luego de culminada esta parte del proceso el mismo operario

transporta la varilla de 12 mm para tomar las medidas respectivas y

realizar el corte de la misma, después con el equipo de oxicorte se realiza

el calentamiento en la parte marcada para hacer el respectivo doblado en

ambos extremos, dándole una forma muy particular, en un extremo se

esmerila de acuerdo con las medidas del plano respectivo. Se verifican

las medidas de estas dos piezas para luego ser ensambladas y soldadas,

se verifican los ángulos de inclinación con ayuda del plano.

Ensambladas estas piezas se procede a construir el tubo de

alojamiento y soporte del mango, así mismo, comienza el mismo operario

con el corte de la longitud del tubo, luego da cortes transversales en un

extremo para hacer la forma cónica, realizada esta operación se suelda y

esmerila, realizando seguidamente la perforación del agujero donde se

colocará el tornillo de seguridad entre el mango y la herramienta

ergonómica, este soporte se une con la varilla del cuerpo del arador,

mediante soldadura, a continuación se realiza la operación del pulido

para luego pintar y dar el acabado respectivo.

Observamos todo el recorrido del proceso en la fabricación de esta

herramienta y el cronometro nos reflejó un tiempo de 60 minutos, recalco

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Situación Actual 61

que para la fabricación de las otra dos herramientas el tiempo estimado

en la realización de las respectivas operaciones del proceso, el tiempo es

más reducido, estas actividades se desarrollarán más adelante a su

debido tiempo con los métodos escogidos en este estudio.

2.2. Recursos Productivos

2.2.1. Recursos humanos

La cantidad de personal y áreas con que cuenta el taller mecánico

A.T.R. son siete en total, de los cuales cinco trabajan en planta, dos

ejecutivos (Gerentes y secretaria), y los restantes son trabajadores que

se contratan por determinado tiempo para realizar trabajos ocasionales

requeridos por las empresas como las pesqueras, navieras y

municipalidades de la región.

Cuando un trabajador, ya sea este tornero o el soldador debe

desempeñar una nueva función, (fabricación de herramientas

ergonómicas) el supervisor es el encargado de enseñarle de forma muy

mesurada esta nueva actividad.

1.- Selección de personal: Cuando un trabajador debe desempeñar una

nueva función, o cuando un trabajador ingresa por primera vez al taller su

jefe directo es el encargado de capacitar al nuevo operario en sus

labores, enseñándole de forma concreta los siguientes temas:

1.- Conocimientos de los procesos y procedimientos en los cuales

el trabajador debe desarrollar sus funciones, haciendo hincapié en

las metas y objetivos de calidad que el taller persigue para con sus

clientes.

2.- Riesgos asociados a la labor que va a desempeñar entregando

recomendaciones los equipos de Protección Personal que deberá

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Situación Actual 62

utilizar en su trabajo, apoyándose en lo establecido en las normas

del taller.

3.- Turnos: En el taller mecánico A.T.R. existe un turno que va

desde lunes a viernes y es desde las 8:00 hrs. hasta las 18:00 hrs.,

y el sábado comienza a las 8:00 hrs. hasta las 12:00 hrs., si existe

mucha demanda el personal tiene que permanecer en su área de

trabajo hasta concluir el trabajo encomendado por el usuario.

4.- Incentivos: El taller da la oportunidad a los trabajadores de

laborar horas extra dependiendo de su capacidad y necesidades.

5.- Normas: Existen normas de Higiene, Seguridad y Prevención

de Riesgos a medias, las mismas que se las aplican en forma

disciplinada para evitar al máximo accidentes de trabajo.

Por el momento el taller no cuenta con un personal dedicado

exclusivamente a fabricar las herramientas ergonómicas razón por lo que

cambian de área de trabajo en forma rotativa, esta es la forma como se

las fabrican, más adelante en el estudio que se ha trazado realizar se

analizará este punto, para contratar al personal necesario que se

encargará de elaborar en forma constante y sin interrupciones estas

herramientas.

2.2.2. Recursos financieros

Entre los recursos financieros con los que cuenta el taller mecánico

A.T.R. se tiene que analizar desde el área de construcción del edificio, y

más activos fijos que posee como maquinarias y herramientas que son

necesarios para fabricar las herramientas solicitadas por el agricultor las

mismas que sirven para dar comodidades en el trabajo de labrar la tierra,

entre estos activos fijos que encontramos en el taller, tenemos:

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Situación Actual 63

CUADRO N°12 ACTIVOS DE TALLER A.T.R

Fuente: Taller A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes 2.2.3. Distribución de planta

Es la ordenación física de los elementos industriales. Esta

ordenación, incluye, tanto los espacios necesarios para el movimiento de

materiales, almacenamiento, trabajadores indirectos y todas las otras

actividades o servicios, así como el equipo de trabajo y el personal de

taller. Para hacer una distribución en planta hay que tener en cuenta los

objetivos estratégicos y tácticos del taller, no existiendo para ello un

método único.

En la actualidad, el taller cuenta con una distribución de planta que no

permite el movimiento adecuado para que la producción sea más

eficiente y el personal pueda trabajar con soltura dentro del proceso de

fabricación.

Cantidad Activos fijos Valor Unit. Valor Total

1 Terreno $ 18000 $ 18000

1 Edificio 20000 20000

2 Tornos 3000 6000

1 Máquina de soldar 1500 1500

1 Equipo Oxicorte 600 600

1 Compresor 300 300

1 Taladro pedestal 600 600

1 Esmeril 130 130

2 Computadoras 1100 2200

2 Escritorios 150 300

1 Archivador 140 140

Existencia de usos y consumos corrientes

840 840

TOTAL $ 50610

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Situación Actual 64

GRAFICO N° 11

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA Y MAQUINARIAS ACTUAL DEL TALLER MECÁNICO A.T.R. PARA LA ELABORACIÓN DEL RECORRIDO DEL

PROCESO DEL ARADOR

Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

En el gráfico se demuestra como se efectúa el recorrido del material

en el proceso de fabricación de la herramienta ergonómica denominada

Arador, se puede identificar que hay una pérdida de tiempo en el proceso

debido a la distribución de planta que no está realizada en una forma

correcta, por lo tanto los precios aumentan, además se observa que en el

recorrido de fabricación hay varios cruces para llegar a la realización de

las operaciones, a continuación se elabora un cuadro estadístico donde

se explica detalladamente lo expresado.

Torno

Torno

Taladro Maquina Soldadora

Esmeril

Banco de trabajo

Bodega

Sección doblado

Pintado

Oficinas

8 7 4 6

3

2 5

1

9

2 min

2 min

2 min

2 min

2 min

2 min

2 min

1 min 1 min

1 min

1 min

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Situación Actual 65

CUADRO N° 13 RESUMEN DE RECORRIDO DE DISTANCIA Y TIEMPO PARA LA

FABRICACION DEL ARADOR

MATERIAL MOVIMIENTO TIEMPO EN MINUTOS

DISTANCIA EN METROS OPERACIÓN

TIEMPO DE OPERACIÓN

LÁMINA 1 al 2 2 12 trazado-cortado 12

2 al 7 2 6 esmerilado 5

7 al 3 2 4 doblado 2

3 al 6 2 5 soldado 5

VARILLA 12 1 al 2 2 12 trazado-cortado 2

2 al 3 1 2 doblado 3

3 al 7 2 4 esmerilado 5

7 al 6 1 2 soldado 2

tubo 32 mm 1 al 2 2 12 trazado-cortado 2

2 al 6 2 5 soldado 4

6 al 7 1 2 esmerilado 2

7 al 8 1 2 perforado 2

8 al 6 2 4 soldado 3

conj. Piezas 6 al 7 1 2 esmerilado 5

pintura 1 al 9 2 6 preparar pintura 2

ARADOR 7 al 9 2 2 pintado 4

ARADOR 9 al 1 2 6 almacenamiento 1

TOTAL 17 29 88 61 Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

Al analizar el cuadro vemos que se ha realizado un resumen del

recorrido del material durante la fabricación del arador, detallando el

movimiento del material los mismos que suman 17 en el proceso, también

tenemos la cantidad de minutos que se demora en el recorrido, estos

suman 29 minutos, así como la cantidad de metros lineales que recorre el

material en su fabricación los cuales suman 88M que dentro de los

parámetros de fabricación normales encontramos exceso de distancia,

además se encuentra el tiempo por operaciones que se dan en el

proceso, sumando 61 minutos, de la misma forma a continuación se

detallan el recorrido del material para la fabricación del cultivador y la

cuchilla metálica.

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Situación Actual 66

GRAFICO N° 12 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA Y MAQUINARIAS ACTUAL DEL TALLER MECÁNICO A.T.R. PARA LA ELABORACIÓN DEL RECORRIDO

DEL PROCESO DEL CULTIVADOR

Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

CUADRO N° 14 RESUMEN DE RECORRIDO DE DISTANCIA Y TIEMPO PARA LA

FABRICACION DEL CULTIVADOR

MATERIAL MOVIMIENTO TIEMPO EN MINUTOS

DISTANCIA EN METROS OPERACIÓN

TIEMPO DE OPERACIÓN

varilla 10 1 al 2 2 12 trazado-cortado 6

2 al 4 2 4 torneado 12

4 al 3 2 5 doblado 9

3 al 6 2 5 soldado 5

tubo 32 mm 1 al 2 2 12 trazado-cortado 2

2 al 6 2 5 soldado 4

6 al 7 1 2 esmerilado 2

7 al 8 1 2 perforado 2

8 al 6 2 4 soldado 3

conj. Piezas 6 al 7 1 2 esmerilado 6

pintura 1 al 9 2 6 preparar pintura 2

cultivador 7 al 9 2 2 pintado 4

cultivador 9 al 1 2 6 almacenamiento 1

total 13 23 67 58 Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

Torno

Torno

Taladro Maquina Soldadora

Esmeril

Banco de trabajo

Bodega

Sección doblado

Oficinas

8 7

4 6

3

2 5

1

9

2 min

2 min

2 min

2 min 2 min

2 min

2 min

2 min 2 min

1 min

1 min

1 min

2 min

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Situación Actual 67

GRAFICO N° 13 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA Y MAQUINARIAS ACTUAL DEL TALLER MECÁNICO A.T.R. PARA LA ELABORACIÓN DEL RECORRIDO DEL

PROCESO DE LA CUCHILLA METÁLICa

Fuente: Taller mecánico A.T.R .Elaborado por: Washington Vera Reyes

CUADRO N° 15 RESUMEN DE RECORRIDO DE DISTANCIA Y TIEMPO PARA LA

FABRICACION DE CUCHILLA METALICA

MATERIAL MOVIMIENTO TIEMPO EN MINUTOS

DISTANCIA EN METROS OPERACIÓN

TIEMPO DE OPERACIÓN

platina 1 al 2 2 12 trazado - cortado 2

2 al 7 2 6 esmerilado 6

7 al 6 1 2 soldado 3

varilla 10 1 al 2 2 12 trazado-cortado 1

2 al 3 1 2 doblado 4

3 al 6 2 5 soldado 3

tubo 32 mm 1 al 2 2 12

trazado-cortado 2

2 al 6 2 5 soldado 4

6 al 7 1 2 esmerilado 2

7 al 8 1 2 perforado 2

8 al 6 2 4 soldado 3

TOTAL 11 18 64 32 Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

Maquina Soldadora

Esmeril Taladro

Torno 6 4 8

Pintado

Bodega

Oficinas

Sección doblado

Torno

Banco de trabajo

9

1

5 2

3

7

2 min 2 min

2 min

2 min

2 min

2 min

2 min

1 min

1 min

1 min

1 min

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Situación Actual 68

2.3. Procesos de producción

2.3.1. Análisis de la producción

En el estudio de métodos se utiliza el análisis de la operación para

asimilar todos los elementos productivos e improductivos de un proceso,

con el propósito de aumentar la productividad por unidad de tiempo y

reducir los costos unitarios, al momento que se mantiene o mejora la

calidad. El análisis de la operación es tan efectivo en el planteamiento de

nuevos centros de trabajo. Al usar el enfoque de preguntas en todas las

operaciones del lugar de trabajo, en el caso del taller A.T.R. que es

nuestro centro de análisis, las herramientas necesarias y el diseño del

producto, el investigador puede desarrollar un centro de trabajo eficaz.

Las operaciones existentes en cualquier empresa es un proceso de

mejora continua y en este capítulo se estudia principalmente ese

proceso. El análisis de la operación obtiene y presenta hechos mediante

una variedad de técnicas para los diagramas de flujo del proceso. El

análisis de la operación es el tercer paso de los métodos, en el que se

realiza el análisis y se cristalizan los componentes del método propuesto.

En el taller se pueden mejorar las operaciones si se les dedica

suficiente atención. El procedimiento de análisis sistemático es efectivo

en todas las industrias, así como en los talleres de producción por pedido

o en la producción masiva, el análisis de la operación se aplica a todas

las áreas de manufactura, los negocios y el gobierno. De esta manera,

los centros de producción pueden aumentar la fabricación y reducir los

costos unitarios; aumenta la calidad y reduce el trabajo defectuoso y

promueve el entusiasmo del operador al mejorar las condiciones de

trabajo.

Entre los enfoques de análisis de operación tenemos los siguientes:

Propósito de la operación

Diseño de partes

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Situación Actual 69

Tolerancias y especificaciones

Material

Secuencia y proceso de manufactura

Preparaciones y herramientas

Manejo de materiales

Distribución de planta

Diseño del trabajo

2.3.2. Diagrama de proceso de operación

EL Libro de Niebel-Freivalds al recalcar el diagrama de proceso de

operaciones dice:

El diagrama de proceso de la operación indica el

flujo general de los componentes de un producto, y

como cada paso se muestra en la secuencia

cronológica adecuada, el diagrama, en sí, es una

distribución de planta ideal.

Así, el analista de métodos, el ingeniero de

distribución de planta y las personas en áreas

relacionadas encuentran esta técnica útil para

desarrollar nuevas distribuciones y mejorar las

existentes.

El diagrama de proceso de la operación también es

útil al promover y explicar el método propuesto. Como

proporciona mucha información clara permite una

comparación ideal entre dos soluciones posibles.

Esta técnica importante:

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Situación Actual 70

1. Identifica todas las operaciones, inspecciones,

materiales, movimientos, almacenamientos y retrasos

al hacer una parte o completar un proceso.

2. Muestra todos los eventos en la secuencia correcta.

3. Muestra con claridad la relación entre las partes y la

complejidad de su fabricación.

4. Distingue entre partes producidas y compradas.

5. Proporciona información sobre el número de

empleados utilizados y el tiempo requerido para

realizar cada operación e inspección.

2.3.3. Aplicación del diagrama de operaciones del proceso

Al aplicar el diagrama de operaciones del proceso, se realiza tomando

los tiempos de recorrido que utiliza el operario en fabricar las

herramientas como son: el arador, cuchilla metálica y el cultivador; donde

los tiempos se toman mediante cronometro, en las operaciones y en

inspecciones de cada uno de los componentes o partes metálicas que

forman este útil de trabajo a fabricar

Entre las operaciones que se realizan en este proceso tenemos:

cortado, doblado, esmerilado, ensamblado, soldado, perforado, limado,

pulido, pintado, todos estos datos son verificados y llevados a la

recopilación de las actividades de cada una de las herramientas a

fabricas, donde el analista hará las respectivas anotaciones para llevarlas

al estudio técnico y así realizar las estrategias para que el proceso de

producción sea optimo.

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Situación Actual 71

CUADRO N°16 DIAGRAMA DE PROCESO ARADOR

Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

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Situación Actual 72

CUADRO N°17 DIAGRAMA PROCESO DE LA CUCHILLA

UADR

Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

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Situación Actual 73

CUADRO N°18 DIAGRAMA DE PROCESO CULTIVADOR

Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

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Situación Actual 74

3.4. Diagrama de flujo del proceso

El diagrama de flujo del proceso es valioso en especial al registrar

costos ocultos no productivos, como distancias recorridas, retrasos y

almacenamientos temporales. Una vez detectados estos periodos no

productivos, los analistas pueden tomar medidas para minimizarlos y, por

ende, sus costos.

CUADRO N° 19

SIMBOLO DEL DIAGRAMA DE FLUJO

SIMBOLOS ESTANDAR PARA DIAGRAMAS DE FLUJO DE

PROCESO SEGÚN LA ASME

Operación.- Un circulo grande indica una operación

como: tornear, limar, o taladrar.

Transporte.- Una flecha indica un transporte como:

Mover material en vehículo, mover material por

banda.

Inspección.- Un cuadrado indica una inspección,

como: verificar calidad y cantidad, comprobar los

niveles en caldera

Demora.- Una letra D mayúscula indica una demora

como: espera del proceso.

Almacenamiento.- Un triangulo indica un

almacenamiento como: Producto en bodega, producto

terminado apilado en tarimas.

Fuente: Libro de Niebel – Freivalds Elaborado por: Washington Vera Reyes

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Situación Actual 75

CUADRO N° 20 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO ARADOR

Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

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Situación Actual 76

CUADRO N° 21 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO CULTIVADOR

Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

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Situación Actual 77

CUADRO N° 22 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO CUCHILLA

Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

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Situación Actual 78

En el presente diagrama de flujo del proceso analizamos los tiempos

que se utilizan en las operaciones, transporte, inspecciones, demora y

almacenamiento, en el proceso de fabricación actual donde se observa

que dichos tiempos tienen una cantidad de 117 minutos y una distancia

de recorrido de 42 metros lo cual nos indica que solamente se pueden

fabricar 4 aradores diarios, tomando medidas de recorrido y con una

máquina troquel- adora para el corte del cuerpo del arador se establece

los tiempos que se detallan en el mismo diagrama, cuyo total es de 35

minutos con una diferencia de 82 minutos, en el proceso propuesto se

fabrican 14 aradores en las 8 horas de trabajo, que es una ventaja muy

considerable.

Así mismo en el diagrama de flujo del proceso para fabricar el

cultivador se ha analizado el tiempo del proceso de fabricación donde

actualmente para elaborar un cultivador empleamos un tiempo de 109

minutos con una distancia de recorrido de 30 metros, lo que nos da un

promedio que se pueden fabricar 4 cultivadores en las 8 horas de labores

diarias, así mismo se hace una propuesta en el recorrido de fabricación y

tenemos que se utilizan 45 minutos en la fabricación del cultivador con

una distancia de 10 metros, haciendo el respectivo calculo nos da un

promedio para fabricar 10 cultivadores en las 8 horas de trabajo diarios,

la diferencia entre lo actual y lo propuesto es de 64 minutos en la

fabricación del cultivador y 20 metros de diferencia en su recorrido.

Para la fabricación de la cuchilla metálica, en el diagrama de flujo del

proceso al hacer las anotaciones respectivas del proceso nos da un

tiempo actual en su elaboración de 99 minutos con una distancia de 42

metros, lo cual nos da un promedio que se pueden fabricar 5 cuchillas en

8 horas de trabajo, haciendo el cálculo de la propuesta nos dice que el

tiempo de fabricación es de 34 minutos con un recorrido de 10 metros,

nos indica que se pueden fabricar 14 cuchillas metálicas en el día de 8

horas de trabajo, teniendo una diferencia de 65 minutos por cada cuchilla

y una diferencia en el recorrido de 32 metros, más adelante se detallarán

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Situación Actual 79

la forma de recorrido y el método que se aplicarán para aprovechar los

tiempos improductivos y la optimización del proceso de fabricación de

estas tres herramientas ergonómicas que se fabrican en el taller

mecánico A.T.R.

2.3.5. Diagrama de bloque

Un diagrama de bloques es la representación gráfica de las funciones

que lleva a cabo cada componente y el flujo de señales donde cada

función de transferencia tiene un bloque asignado y éstos se unen por

flechas que representan el flujo de señales.

Se muestran las relaciones existentes entre los componentes y el flujo

de señales de forma más realista que una representación matemática. De

la misma manera, contiene información relacionada con el

comportamiento dinámico y no incluye información de la construcción

física del sistema.

A continuación demostramos mediante la forma cuantitativa el peso y

porcentajes de las partes o componentes de una de las herramientas

ergonómicas, luego realizaremos el diagrama de bloque con estos datos

para establecer el comportamiento dinámico de los materiales en el

proceso.

GRAFICO N° 14 PORCENTAJE PESO DEL ARADOR

Fuente: Taller Mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

0%10%20%30%40%50%60%

peso o.75 Kg

peso 0.20 Kg

peso 0.12 Kg

peso 0.05 Kg

peso 0.20 Kg

Lámina

Varilla 12

Varilla 10

Tubo

Madera

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Situación Actual 80

CUADRO N° 23 ESCALA CUANTITATIVA DE PESO Y PORCENTAJE DEL ARADOR Fuente: Taller Mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

GRAFICO N° 15 DIAGRAMA DE BLOQUE

Fuente: Taller Mecánico A.T.R Elaborado por: Washington Vera Reyes

Lámina Varilla 12 Varilla 10 Tubo Madera

peso 0.75 Kg

50%

peso 0.20 Kg

20%

peso 0.12 Kg

15%

peso 0.05 Kg

5%

peso 0.20 Kg

10%

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Situación Actual 81

2.4. Registro de problemas

En esta parte del estudio toca hacer una recolección de datos de

acuerdo a los problemas detectados con anterioridad en el Capítulo I,

estos problemas están relacionados con los tiempos perdidos en el

proceso productivo en varias áreas, como ya lo establecimos mediante

gráficos y cuadros ; de esta misma forma se detectó problemas en la

distribución de planta, la falta de personal, la necesidad de instalar una

línea de proceso para la fabricación de las herramientas ergonómicas,

tiempos improductivos, estos tiempos se los aprovecha mediante la

redistribución de planta.

Además el taller necesita para lograr trabajar con una producción

continua, las máquinas y equipos que detallaremos más adelante, otro

problema que tiene el taller A.T.R. es el espacio físico, el mismo que

necesita de inversión para adecuarlo con las debidas características

técnicas que exige este estudio.

Otro de los inconvenientes que refleja el taller industrial es la

consecución de cierto material para fabricar la cuchilla metálica, el mismo

que posee características de dureza y resistencia para el corte. Estos

datos se irán obteniendo de los cuadros, y gráficos de Pareto, Diagrama

Causa-Efecto, Ishikawa, FODA.

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CAPITULO III

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

3.1. Análisis de datos e identificación de problemas

Siguiendo con el estudio en las dependencias del taller A.T.R.

consideramos los problemas existentes en la fabricación de las

herramientas ergonómicas, los mismos que se pueden evaluar y definir

mediante técnicas que se aplicarán y se desarrollarán para medir e

identificar en este caso se aplica el análisis de Pareto, el que se encarga

de enumerar y acomodar los detalles en forma ascendentes, esta técnica

se conoce también como regla 80-20.

El Diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan diversas

clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a derecha

por medio de barras sencillas después de haber reunido los datos para

calificar las causas. De modo que se pueda asignar un orden de

prioridades. Se usa para identificar y dar prioridad a los problemas más

significativos de un proceso. Además sirve para evaluar el

comportamiento de un problema, comparando los datos entre el "antes" y

el "después".

En el siguiente cuadro se detallan las causas por lo que no se entregan

a tiempo los pedidos de las herramientas ergonómicas realizadas por el

sector agrícola, así como también se efectúa el diagrama de Pareto.

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Análisis y Diagnóstico 83

CUADRO N° 24 CAUSAS POR LO QUE NO SE ENTREGAN A TIEMPO LOS PEDIDOS

DE HERRAMIENTAS ERGONÓMICAS

CAUSAS FRECUENCIA % acumulado

tiempo de entrega 30 32% 30

operación doblado 25 58% 55

soldadura aspera 20 79% 75

corte de lamina lento 15 95% 90

torneado intermitente 5 100% 95

total 95

Fuente: Taller Mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

GRAFICO N° 16

DIAGRAMA DE PARETO

Fuente: Taller Mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes En el cuadro y grafico siguiente se cuantifica la cantidad de pedido de

herramientas ergonómicas relacionadas con los trabajos que se realizan

en el taller mecánico A.T.R.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

FRECUENCIA

% acumulado

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Análisis y Diagnóstico 84

CUADRO N° 25 DATOS PARA GRAFICAR PARETO

Fuente: Taller Mecánico A.T.R.

Elaborado por: Washington Vera Reyes

GRAFICO N° 17

DIAGRAMA DE PARETO

Fuente: Taller Mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

3.1.1. Las cinco fuerzas de Porter

Las 5 Fuerzas de Porter es un modelo desarrollado por Michael

Porter, para analizar cualquier industria en términos de rentabilidad.

Según Porter, la rivalidad con los competidores viene dada por cuatro

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Herram.ergn soldaduras trabajo torno trabajo banco

Series1

Series2

CAUSAS FRECUENCIA %

ACUMULADO Fr. ACUM

Herram.ergn 40 38% 40

soldaduras 30 67% 70

trabajo torno 20 86% 90

trabajo banco 15 100% 105

total 105

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Análisis y Diagnóstico 85

elementos o fuerzas que combinadas crean una quinta fuerza: la rivalidad

entre los competidores.

F1- Poder de negociación de los clientes.

F2- Poder de negociación de los proveedores.

F3- Amenaza de nuevos entrantes.

F4- Amenaza de productos sustitutivos.

F5- Rivalidad entre los competidores.

GRAFICO N° 18

DIAMANTE PORTER

Estructura, Estrategia y

rivalidad de Empresas

Condiciones de

la Demanda Condiciones de los

factores

Sectores afines y

de apoyo

Gobierno

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Análisis y Diagnóstico 86

GRAFICO N° 19

5 FUERZAS DE PORTER

Relación de las 5 fuerzas de Porter con la producción de

herramientas ergonómicas en el taller mecánico A.T.R.

1.- Poder de negociación de los clientes

Mantener costos bajos para aumentar volumen de ventas de

herramientas ergonómicas para la agricultura.

Cantidad de compradores (agricultores) de los productos.

Negociación con entidades públicas como los municipios de los

cantones de la Provincia y Ministerio de Agricultura.

Ventaja en diferencias de características de herramientas

ergonómicas.

Amenaza de entrada de

nuevos competidores

Poder de

negociación de los

proveedores

Poder de

negociación

de los clientes

actuales

El sector lucha entre

los competidores

actuales

Amenaza de productos

y servicios sustitutivos

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Análisis y Diagnóstico 87

2.- Poder de negociación de los proveedores o vendedores

La presencia de productos sustitutivos son amenazas con las que

se deben competir.

La solidaridad de los empleados es constante en el taller A.T.R.

para fabricar las herramientas ergonómicas.

El consumidor actualmente adquiere el producto directamente del

fabricante porque se lo realiza mediante pedidos.

3.- Amenaza de entradas de nuevos competidores

Las herramientas ergonómicas fabricadas en el taller A.T.R. son

con características que las diferencian de las fabricadas por la

competencia.

Se tiene ventaja absoluta en los costos.

mejora continua en la tecnología de fabricación.

Ventaja en el aprendizaje de fabricación de las herramientas por

parte

La distribución de las herramientas ergonómicas para la agricultura

son de fácil acceso al consumidor.

4.- Amenaza de productos sustitutivos

Los precios son bajos con relación a los del producto sustitutivo.

Percibir la diferencia de la ergonomía de las herramientas

fabricadas en el taller con los productos sustitutivos.

Evitar la disponibilidad del producto sustitutivo.

Proveer constantemente con herramientas ergonómicas al gremio

de agricultores y evitar entrada de producto sustitutivo.

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Análisis y Diagnóstico 88

5.- Rivalidad entre los competidores

Actualmente no existe competidores fabricantes de las

herramientas ergonómicas para la agricultura.

Rinden una rentabilidad aceptable para el taller A.T.R.

Se las debe fabricar de manera continua.

No existen barreras de entradas al mercado

Es fácil su distribución por ser modelos ergonómicos únicos.

El capital se debe invertir de una manera segura.

Se tiene acceso a varios canales de distribución dentro de la

Provincia.

Los precios bajos por el alto volumen de venta dificulta la entrada

de competidores.

Esta herramienta ha servido para tener una idea clara de cómo se

manifiesta el taller mecánico A.T.R. como competidor ante competidores

futuros en la elaboración de las herramientas ergonómicas y asegurar los

clientes y proveedores para la fabricación masiva de estas herramientas

para el agricultor de la Provincia.

3.1.2. Análisis de FODA

Es la técnica que consiste en realizar un análisis de la empresa, en el

caso presente del taller A.T.R., tanto en el ámbito interno y externo, su

objetivo es identificar los puntos débiles y las amenazas, los puntos

fuertes y las oportunidades. El FODA, se dedica a integrar el diagnostico

interno con el externo para orientar la formulación estratégica más

conveniente para el logro de los objetivos. También podríamos decir que

es una herramienta analítica que permite trabajar con toda la información

disponible, útil para examinar sus debilidades, oportunidades, fortalezas y

amenazas.

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Análisis y Diagnóstico 89

A continuación realizaremos una matriz FODA para hacer un análisis

del taller A.T.R. relacionado con la fabricación de herramientas

ergonómicas.

CUADRO N° 26

MATRIZ FODA DEL TALLER A.T.R.

Fuente: Taller Mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

EXTERNAS

INTERNAS

Oportunidades

-Fabricar herramientas

ergonómicas para los

agricultores

- Obtener préstamo para

compra de maquinaria

- Realizar trabajos para el

usuario común

Amenazas

-Aumenta la competencia

-Elevación de precio de

materia prima

-Clientes buscan otros

talleres

- La competencia compra

nueva maquinaria

Fortalezas

-Local propio

- Mano de obra calificada

-Crédito de materia prima

-Pedidos constantes de

herramientas ergonómicas

-Personal trabaja horas

extras

Estrategia F-O

Se debe aprovechar la

mano de obra calificada

para fabricar herramientas

ergonómicas y aprovechar

obtener préstamo para

compra de maquinaria

Estrategia F-A

Con los pedidos

constantes de las

herramientas

ergonómicas

se debe comprar material

en mayor cantidad para

evitar los precios altos

Debilidades

-Realizan trabajos a menor

escala con relación a los

pedidos

-No realizan trabajos en

serie

-Falta de maquinaria para

fabricar herramientas

ergonómicas

Estrategia D-O

Por la falta de trabajo en

serie se tiene que valer de

una empresa financiera

para hacer una

redistribución de planta y

así lograr entregar los

trabajos a tiempo

Estrategia D-A

Se debe evitar que el

cliente busque otros

talleres aumentando la

producción, adquiriendo

maquinarias y equipos

que faciliten el proceso y

hacer el taller fuerte ante

la competencia

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Análisis y Diagnóstico 90

3.2. Impacto económico del problema

La economía basada en el trabajo manual es reemplazada por otra

dominada por la industria y la manufactura. La transformación comenzó

con la mecanización de las industrias y el desarrollo de los procesos del

hierro. La expansión del comercio fue favorecida por la mejora de las

rutas de transportes. Las innovaciones tecnológicas más importantes se

van desarrollando hasta llegar a fabricar potentes máquinas relacionadas

con la industria modera. Estas nuevas máquinas favorecen enormes

incrementos en la capacidad de producción.

Así es que en la industria moderna, se aumenta la cantidad de

productos y se disminuye el tiempo en el que estos se realizan, dando

paso a la producción en serie, ya que se simplifican tareas complejas en

varias operaciones simples que pueda realizar cualquier obrero sin

necesidad de que sea mano de obra calificada, y de este modo bajar

costos en producción y elevar la cantidad de unidades producidas bajo el

mismo costo fijo.

Sector agrícola, aumento progresivo de la producción gracias a la

inversión de los propietarios en nuevas técnicas y sistemas de

cultivo, además de la mejora del uso de fertilizantes.

Cambios demográfico-sociales, la modernización de la agricultura

permite un crecimiento demográfico debido a la mejora de la

alimentación. También hay adelantos en la medicina y en la

higiene. También existe una migración del campo a la ciudad

porque la ocupación en labores agrícolas disminuyó mientras

crece la demanda de trabajo en las ciudades.

Se hace esta observación debido que se está involucrando en la

agricultura que es el sector donde se va a comercializar las

herramientas ergonómicas, tendremos un impacto económico

tanto en el sector agrícola como en el sector industrial como es el

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Análisis y Diagnóstico 91

caso del taller mecánico A.T.R., que tendrá un ingreso económico

rentable lo cual se refleja en el objetivo de este estudio.

La máquina moderna no exige individuos más calificados, produce una

reducción en el número de personas empleadas, arrojando de manera

incesante masas de obreros de un ramo de la producción a otra.

La aplicación de la ciencia y tecnología permite el invento de

máquinas que mejoran los procesos productivos.

Las relaciones de trabajo con el agrónomo da cabida para que se

construyan en el taller este tipo de herramientas.

El uso de nuevas maquinarias servirá para fabricar en serie las

herramientas y satisfacer al cliente.

La fabricación de las herramientas ergonómicas que se origina en el

taller A.T.R. no sólo tendrá un gran impacto económico interno, sino que

además generará grandes transformaciones sociales.

Uno de los principios fundamentales de la industria moderna es que

nunca considera a los procesos de producción como definitivos o

acabados. El desarrollo de nuevas tecnologías, como ciencias aplicadas,

en un receptivo clima social, es el momento y el sitio para una industria

de innovaciones en cadena, como un proceso acumulativo de tecnología,

que crea bienes y servicios, mejorando el nivel y la calidad de vida.

Parece ser que este desequilibrio en los procesos de industrialización,

siempre socialmente muy inestables, es en la práctica inevitable, pero

mensurable para poder construir modelos mejorados.

3.3. Diagnostico

Con la información obtenida del análisis estadístico y la evaluación

cualitativa de la situación, se procede a la elaboración del informe del

diagnóstico. Es en esta fase donde se podrá determinar la estrategia a

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Análisis y Diagnóstico 92

seguir para mantener, mejorar o modificar los procesos del taller A.T.R.

durante los próximos periodos de actividad y gestión.

Para realizar el diagnostico del desarrollo del estudio de optimización

del proceso para fabricar herramientas ergonómicas para la agricultura se

tiene que seguir un planteamiento de todos los detalles existentes en el

estudio realizado en el primer capítulo, donde encontramos los problemas

evidentes del taller para fabricar las herramientas ergonómicas, donde se

aplica el diagrama causa-efecto pag.24, donde se describe todos los

problemas existentes tales como en el método de trabajo, el material,

personal, maquinas, así como referencia que se obtiene de Pareto y

FODA.

1. Planeación estratégica

Según lo establecido en el análisis de FODA se tiene la estrategia a

seguir para fabricar las herramientas ergonómicas, nos indica que se

debe aprovechar la mano de obra calificada, aprovechar la oportunidad

de obtener préstamos, comprar el material al por mayor para evitar los

precios altos, realizar una redistribución de planta, adquirir máquinas y

equipos para facilitar el proceso de fabricación. Se pretende alcanzar un

volumen determinado de producción manteniendo a un nivel aceptable

los costos de tiempos de trabajo, maquinaria, existencias y gastos

indirectos:

Disminuyendo la circulación de materiales y personas: no se

aporta valor a los productos y aumenta el riesgo de defectos en

calidad.

Integrar todos los procesos en el mayor grado posible

Aumentar la flexibilidad en el proceso productivo para poder

adaptarse con facilidad a los cambios del entorno.

Seguridad. evitando accidentes.

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Análisis y Diagnóstico 93

Con estas medidas será más fácil conseguir ahorrar espacios,

disminuir retrasos, reducir tiempos de administración y poder supervisar

de forma sencilla

2. Personal

Incluye la supervisión y los servicios auxiliares, al mismo tiempo que la

mano de obre directa. El personal es mucho más flexible que cualquier

material o maquinaria, se le puede trasladar, se puede dividir o repartir su

trabajo, entrenarle para nuevas operaciones y encajarlo en cualquier tipo

de trabajo.

Las consideraciones importantes sobre el personal son:

Condiciones de trabajo y seguridad.

Necesidades de mano de obra (tipo de trabajadores, número y horas de

trabajo).

La cantidad de personal y áreas con que cuenta el taller mecánico

A.T.R. son siete en total, de los cuales cinco trabajan en planta, dos

ejecutivos (Gerentes y secretaria), los de planta tienen que hacer

funciones rotativas, debido a que no existe un personal dedicado al

proceso de fabricar las herramientas, esta es una de las causas porque

no se las trabajan de forma continua y así cumplir con el cliente de

manera eficaz, para llegar a este objetivo se tiene que tomar en cuenta

los siguientes puntos que afectan el proceso de producción.

Incumplimiento en las fechas de entrega debido a bajo rendimiento.

Existen actividades que solo pueden hacerse con personal

especializado, y que tal vez puedan simplificarse con el fin de realizarlo

con personal de menos habilidad.

Existen tareas que provocan un atraso en otros procesos de producción,

esto ocurre en el taller A.T.R. con frecuencia lo que se traduce en una

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Análisis y Diagnóstico 94

pérdida de horas-maquina y horas-hombre, encareciendo los costos del

proceso de fabricación de las herramientas ergonómicas.

Se debe contar con los técnicos necesarios y adecuados para el estudio,

con el fin de no cometer errores en el sentido de aumentar la

productividad sin disminuir la calidad o producir situaciones riesgosas.

3. Finanzas

En la parte financiera, el taller necesita de cambios, de innovaciones

como contratación de personal, adquisición de maquinaria para realizar

un proceso de fabricación optimo, para ello los administrativos tienen que

recurrir al financiamiento por intermedio de préstamos a las instituciones

que se dedican a esta actividad, en los capítulos siguientes se analizará

el monto del capital que se va a necesitar para este proceso.

4. Producción

Con respecto a la producción se ha analizado haciendo uso de las

diferentes hojas de proceso, flujo, recorrido y se observa que la

producción es de forma intermitente y en otra ocasiones la demora por

fabricación es extrema por no tener las herramientas y útiles necesarios

de uso exclusivo para esta actividad, aquí también tiene que ver el

personal, que no se dedica constantemente al trabajo de fabricación,

además se involucra a las maquinarias que están ocupadas en el proceso

de fabricación de herramientas ergonómicas, existen ocasiones donde el

material también es factor de demora.

5. Materia Prima

Incluye diseño, variedad, cantidad, operaciones necesarias y su

secuencia, éste es el elemento más importante en un proceso de

fabricación.

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Análisis y Diagnóstico 95

El objetivo de producción es transformar, tratar o montar el material de

modo que se logre cambiar su forma o agregarle alguna característica;

esto es lo que nos dará el producto final. Es por esta razón que todos los

elementos de producción van a depender necesariamente del producto

que se desee y del material que utiliza en su elaboración, para llevar a

cabo este propósito en la fabricación de herramientas ergonómicas para

la agricultura se debe tomar en cuenta algunas consideraciones como las

que anotamos a continuación:

Especificaciones del producto.

Características físicas o químicas del mismo.

Cantidad y variedad de productos o materiales involucrados

La materia prima es un tema donde se tiene que buscar la forma de

requerirla para su elaboración como es el de las herramientas

ergonómicas, debido a que éstos tienen características particulares por

su dureza, resistencia, en especial para la fabricación de la cuchilla

metálica, éste material se consigue en otro mercado fuera de la Provincia,

por lo que debe comprarse en cantidades capaces de tener en existencia

para poder reducir costos tanto en transporte como en fabricación,

sistema que en el taller .A.T.R. debe aplicarse.

6. Maquinaria

Abarca equipos de producción, herramientas, y su utilización.

Es de suma importancia, la maquinaria y el equipo de producción.

La información sobre este factor y siguiendo con el análisis del diagrama

causa-efecto de la pág.24, es fundamental para un proceso apropiado de

las herramientas ergonómicas. Es de anotar que en el taller, para llevar a

efecto este proceso es necesario implementar otras maquinarias que van

a ayudar a aprovechar los tiempos improductivos y a bajar costos de

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Análisis y Diagnóstico 96

producción. Algunas de las consideraciones que debemos anotar sobre

maquinaria son:

Proceso o método.

Característica técnica de la maquinaria y equipo.

Utilización de la maquinaria.

7. Clima laboral

Se entiende como clima laboral al medio ambiente tanto físico como

humano, donde se desarrolla las diferentes labores que requiera un

trabajo. Como vemos en esta definición, tan importante es la relación con

los demás compañeros, como el entorno donde se realiza el trabajo.

Se trata de un tema de suma importancia ya que en él se incluye la

satisfacción de los trabajadores y está más que visto que cuanta mayor

satisfacción habrá mayor productividad.

Las dependencias del taller están reducidas por lo tanto hay que

ampliarlas hacia la parte posterior donde existe un área como para

adaptarla y crear un ambiente de trabajo amplio y cómodo, aquí también

se necesita del financiamiento.

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CAPITULO IV

PROPUESTA

4.1. Planteamiento de alternativas de solución a problemas

En los centros de transformación de la materia prima, como talleres,

empresas, fábricas, etc., se hace cada vez más necesario e

imprescindible utilizar técnicas de mejoramiento que conlleven a éstas a

optimizar los sistemas de procesos de fabricación de los recursos

existentes, aprovechando al máximo cada acción que se lleva dentro y

fuera del taller mecánico A.T.R. en el tema que se lleva a cabo como es

el de fabricar herramientas ergonómicas para el sector agrícola de la

Provincia de Santa Elena. Y si hablamos del taller A.T.R. se hace aun

más importante desarrollar estas técnicas y estudios de mejoramiento

productivo, con la justificación de la globalización que se desarrolla en

estos tiempos, pero que a su vez demanda un gran esfuerzo por quienes

forman parte del taller para lograr estándares de calidad y producción al

más alto nivel.

Por ello se hace necesario realizar estudios de tiempos en el taller

A.T.R., basándose en los métodos de trabajo que poseen los

trabajadores para así determinar si un operario realiza o no la ejecución

de una tarea en forma adecuada y en el tiempo propicio.

La importancia de este estudio se basa principalmente en poder

conocer tiempos reales de producción y a partir de esto dar una solución

más exacta de los tiempos que se requiere para producir un cierto lote de

un producto y estimar los costos que tiene este lote para el taller A.T.R.

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Propuesta 98

El estudio se enfoca principalmente en los productos que poseen una

mayor demanda y por ende mayor ingreso, con respecto al de productos

existentes. El siguiente informe es una propuesta que se entregara a los

administrativos del taller y la decisión de implementarlo será establecido

por la misma gerencia y dirección del taller A.T.R. Solo se estudiaran

aquellas maquinas que están en constante funcionamiento de las

operaciones de proceso de fabricación, descartando la totalidad de ellas

en la sección de producción de herramientas ergonómicas.

Identificar y describir de manera precisa, las partes que contiene el

Capítulo I correspondiente al planteamiento del problema, como son: El

objetivo general, objetivos específicos, justificación, alcances y

limitaciones − Planteamiento del problema. Comprende una de las partes

más importantes de todo el estudio. Éste se estructura por lo general en

tres puntos de apoyo del planteamiento como trabajo científico, los cuales

se enumeran a continuación:

1. Supuestos teóricos, que son las teorías generales relacionadas con

el problema objeto de estudio.

2. Datos concretos, son las cifras de otros estudios o investigaciones

que sirven como sustento al planteamiento.

3. Situación real estudiada o definición del problema

Los objetivos específicos apuntan a cada parte del problema señalado

y a los distintos aspectos a investigar, los que permitirán llegar al

conocimiento buscado. Expone de manera lógica, aspectos como:

Propósito de la investigación, conveniencia del estudio, aportes sociales,

implicación práctica, aporte teórico, utilidad metodológica. Es decir, hay

que plantear claramente los beneficios que se obtendrían, la utilidad del

estudio, etc. Algunos criterios que se han propuesto para evaluar el valor

potencial de una investigación se puede decir que va a trascender en

algunos aspectos como:

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Propuesta 99

Relevancia social: ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad?

¿Quiénes se beneficiarían con los resultados de la investigación?

¿De qué modo?

Implicaciones prácticas: ¿Ayudará a resolver algún problema

práctico?

Valor teórico: ¿Con la investigación se llenara algún hueco de

conocimiento? ¿La información que se obtenga servirá para

desarrollar o apoyar alguna teoría? ¿Pueden surgir ideas, o

recomendaciones para futuros estudios?

Utilidad metodológica: ¿Ayudara a crear un nuevo instrumento

para recolectar o analizar datos?

En síntesis, la etapa del planteamiento de la investigación incluye: La

delimitación clara y precisa del objeto en el tiempo, en el espacio físico-

geográfico, innovación, la formulación interrogativa de su principal

problema y la evaluación de sus recursos.

Se pretende que como parte de los procesos de innovación técnica se

consideren los aspectos contextuales y técnicos para una producción en

congruencia con los principios del desarrollo sustentable para fabricar

herramientas ergonómicas para la agricultura. Si bien el desarrollo

técnico puede orientarse con base en el principio precautorio, es

necesario considerar un conjunto de estrategias y actividades de

evaluación, tanto de los procesos como de los productos a fabricar como

son: El arador, la cuchilla y el cultivador, estas son las tres herramientas

con las que se realiza el estudio y evaluación. Los elementos de

evaluación tienen un carácter preventivo, de tal manera que el diseño y la

operación o uso de los productos cumplan con la normativa en sus

especificaciones técnicas y en su relación e impacto hacia el entorno.

Para prever el impacto social de los sistemas tecnológicos es

conveniente un acercamiento a los estudios de costo-beneficio, tanto de

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Propuesta 100

procesos como de los productos. Se pretende abordar algunos aspectos

que complementan el trabajo con este bloque, por ejemplo, evaluar el

balance de energía, materiales, personal, máquinas y el empleo de

sistemas y métodos para registrar aquellos caracteres que serán útiles

para corregir impactos, entre otros.

Propósitos:

Elaborar planes de intervención en los procesos productivos,

tomando en cuenta los costos socioeconómicos y naturales en

relación con los beneficios.

Evaluar sistemas tecnológicos tanto en sus aspectos internos

(eficiencia, factibilidad, eficacia y fiabilidad) como en sus aspectos

externos (contexto social, cultural, natural, consecuencias y fines).

Intervenir, dirigir o redirigir los usos de las tecnologías y de los

sistemas tecnológicos tomando en cuenta el resultado de la

evaluación.

4.1.1. Planteamiento y alternativas en la distribución de planta

Las actividades industriales se rigen cada vez más por

condicionantes de un mercado exigente y selectivo, en el que la

eficiencia en el desempeño de todas las facetas del proceso productivo

se hace condición necesaria para la subsistencia de la empresa. El

éxito dependerá de la optimización de los costos de producción y una

flexibilización de los procesos que permita hacer frente a un entorno

cambiante. Por ello la distribución de las diferentes actividades del

proceso productivo en la planta cobra más importancia.

En general, la minimización de la distancia a recorrer por el flujo de

materiales entre actividades se considera como criterio fundamental.

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Propuesta 101

Para analizar la distribución de planta se ha escogido la metodología

de la Planeación Sistemática de la Distribución en Planta de Muther, por

el motivo de ser la más aceptada y la más comúnmente utilizada para la

resolución de problemas de distribución en planta a partir de criterios

cualitativos, aunque es concebida para el diseño de todo tipo de

distribuciones en planta independientemente de su naturaleza, El

método reúne las ventajas de las aproximaciones metodológicas

precedentes e incorpora el flujo de materiales en el estudio de

distribución, organizando el proceso de planificación total de manera

racional y estableciendo una serie de fases y técnicas que, como el

propio Muther describe, permiten identificar, valorar y visualizar todos

los elementos involucrados en la implantación y las relaciones

existentes entre ellos.

El diagrama brinda una visión general, pero sí nos indica que este

debe aplicarse en fases jerarquizadas en cada una de las cuales el nivel

de detalle es más amplio, estas fases son cuatro:

Localización

Distribución general del conjunto

Plan de distribución detallada

Instalación

Muther recomienda la elaboración de un gráfico en el que se

representen en abscisas los diferentes productos a elaborar y en

ordenadas las cantidades de cada uno. Los productos deben ser

representados en la gráfica en orden decreciente de cantidad producida.

En función del gráfico resultante es recomendable la implantación de uno

u otro tipo de distribución.

Esta información resulta de vital importancia para poder integrar los

medios auxiliares de producción en la distribución de una manera

racional. Para poder representar las relaciones encontradas de una

manera lógica y que permita clasificar la intensidad de dichas relaciones,

se emplea la tabla relacional de actividades, consistente en un diagrama

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Propuesta 102

U

U U

O I

I

E U

U A

U U

U A

A

U O

U U

U U

O U

I U

U U

U

U U

E U

U E

E U

U U

U U

U E

O U

U

de doble entrada, en el que quedan plasmadas las necesidades de

proximidad entre cada actividad y las restantes según los factores de

proximidad definidos a tal efecto.

A continuación se hace una recopilación de datos de las operaciones

realizadas en el taller A.T.R. para la fabricar la herramienta ergonómica

arador, los que observamos en el siguiente grafico

GRAFICO N° 20

DIAGRAMA DE RELACIÓN DE ACTIVIDADES

Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

Código Relación de proximidad

A Absolutamente necesaria

E Especialmente importante

I Importante

O Importancia ordinaria

U No importante

X Indeseable

1.-Bodega

2.-Pulido

3.-Soldado

4.-Torneado

5.-Cortado

6.-Pintado

7.-Troquelado

8.-Doblado

9.-Esmerilado

10.-Taladrado

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Propuesta 103

A continuación este diagrama se va ajustando a prueba y error, lo cual

debe realizarse de manera tal que se minimice el número de cruces entre

las líneas que representan las relaciones entre las actividades, o por lo

menos entre aquellas que representen una mayor intensidad relacional.

De esta forma, se trata de conseguir distribuciones en las que las

actividades con mayor flujo de materiales estén lo más próximas posible

cumpliendo el principio de la mínima distancia recorrida, (principio de la

circulación o flujo de materiales).

GRAFICO N° 21

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TALLER MECÁNICO A.T.R

Código de línea

Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

5

7

10

1

4

9

2

8

3

6

A E I O U X - - - - -

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Propuesta 104

El Diagrama siguiente es el Relacional de Espacios es similar al

Diagrama Relacional de Actividades presentado anteriormente, con la

particularidad de que en este caso los símbolos distintivos de cada

actividad son representados a escala, de forma que el tamaño que ocupa

cada uno sea proporcional al área necesaria para el desarrollo de la

actividad

GRAFICO N° 22

DIAGRAMA RACIONAL DE ESPACIOS

Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

Este es un modelo de la redistribución de planta en las actividades

realizadas en el taller A.T.R. para fabricar herramientas ergonómicas para

la agricultura, como dice Muther se tiene que hacer dos o más ensayos

para poder elegir el más apropiado, entonces a continuación se realiza el

desarrollo del método de distribución de planta de Muther; se toma como

ejemplo el proceso de fabricación del cultivador.

Esmerilado Pintado Bodega Cortado

Doblado Troquelado Torneado Pulido

Soldado Taladrado

6 1 5 9

2 8 7 4

3 10

0

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Propuesta 105

A

A

I

E

O

U

A

A

U

U

U

U

I

U

U

U

I

O

O

U

U

U

U

U

U

U

U

O

U

U

U

U

U

U

U

A

El diagrama de relación de actividades muestra los departamentos y la

relación entre ellos en base a los flujos y en ocasiones a criterios

especiales como conveniencia por compartir personal, el diagrama enlista

todos los departamentos para la distribución, determina criterios propios

de importancia de su cercanía y la razón de esta, a continuación se

muestra el diagrama de relación de actividades para fabricar el cultivador.

GRAFICO N° 23

DIAGRAMA DE RELACIÓN DE ACTIVIDADES

Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

Código Relación de proximidad

A Absolutamente necesaria

E Especialmente importante

I Importante

O Importancia ordinaria

U No importante

X Indeseable 1 Bodega

2 Cortado

3 Torneado

4 Doblado

5 Soldado

6 Perforado

7 Esmerilado

8 Pulido

9 Pintado

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Propuesta 106

El diagrama de actividades es un grafico en el que podemos

representar mediante distintos tipos de líneas las relaciones existentes

entre los departamentos del taller, el procedimiento es el siguiente:

Plasmar con círculos especialmente los departamentos que tienen

principal relación y unirlos con una línea de sección, propia para

confirmar que estos departamentos deben estar primordialmente

cerca.

Agregar al grafico los departamentos que son de importancia

secundaria con otro tipo de líneas y así sucesivamente hasta

terminar de acomodar los departamentos.

GRAFICO N° 24

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES EN FABRICACIÓN DEL CULTIVADOR

Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

3 2 1

4

5 9

8 7

6

A E I O U X --------

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Propuesta 107

GRAFICO N° 25 DIAGRAMA RACIONAL DE ESPACIOS

Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

En el taller mecánico A.T.R. se realiza demasiado trabajo innecesario.

En muchos casos, la tarea o el proceso no deben simplificarse o

mejorarse, sino eliminarse por completo, tal es el caso de el corte de la

lámina de 2mm para fabricar el arador, donde se necesitan para esta

operación 10 min, más el trazado 2min y esmerilado 5min, y si a esto

sumamos una demora de 10 min, suman una cantidad de 27 min. Al

eliminar esta operación se ahorra el costo y perdida de tiempos con un

método mejorado y no hay interrupciones o retrasos, pues con la prueba

necesaria se instala ese método mejorado.

Con frecuencia, las operaciones innecesarias son el resultado de una

planeación inadecuada al establecer el trabajo. Una vez determinada la

rutina estándar, es difícil cambiarla, aun cuando el cambio elimine una

parte del trabajo y lo haga más sencillo. Al planear nuevos trabajos, el

personal de planeación puede incluir una operación adicional si existe la

posibilidad de rechazo del producto sin ese trabajo adicional. Por

ejemplo, si al cortar la lámina se toman 27min con el método mejorado se

tiene que adquirir una prensa hidráulica y fabricar una matriz con los que

TORNO CORTE BODEGA

TALADRO SOLDADURA PINTADO

DOBLADO ESMERILADO PULIDO

3 2 1

6

4

5

7

9

8

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Propuesta 108

esta operación se la realizaría en 2min, complementado con la habilidad

del operario.

Es así como se va a realizar una distribución de planta, donde se

tomarán en cuenta los datos de las hojas de diagrama de flujo de proceso

cuyos datos facilitarán el cálculo de espacio y tiempo para un desarrollo

optimizado del proceso de fabricación de herramientas ergonómicas para

el agricultor.

Es importante resaltar que el objeto de estudio de este capítulo no es

sólo la distribución en planta sino también la redistribución, situación en la

que se encuentra el taller mecánico A.T.R., lugar de fabricación de las

herramientas ergonómicas y de nuestro estudio.

CUADRO N° 27 SECCION DE MAQUINARIAS EN EL TALLER A.T.R

Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

N° DEPARTAMENTO Área en M2

1 BODEGA DE MATERIALES 10

2 TORNO 8

3 TORNO 8

4 BANCO DE TRABAJO 8

5 TROQUELADORA 8

6 DOBLADORA 8

7 SOLDADURAS 8

8 TALADRO 8

9 BAÑOS 6

10 ESMERILADO 8

11 PINTURA 8

12 MONTAJE Y ACOPLAMIENTO 8

13 BODEG. PRODUC. TERMIN. 12

TOTAL 116

14 OFICINA 8

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Propuesta 109

Según la tabla anterior se requieren 116m2 y considerando que el

terreno actual es de 150m2, se tiene un espacio de sobra de 34m2 el

mismo que va a servir para el recorrido del material y pasillo, lo anterior

representa un 22.6%, tenemos que hacer una relación con los espacios

de la distribución de planta actual, basado en el orden de departamento

proporcionado por el diagrama de actividades, los departamentos

considerando sus espacios requeridos en un Layout del terreno para

formar una distribución de planta nueva, esta distribución tiene cambios

en torno al tamaño requerido para los departamentos planeados, al

acomodarlos en el Layout no siempre se les puede dar el área requerida,

esta variación se la muestra en la siguiente tabla:

CUADRO N° 28

VARIACIONES EN ÁREAS PLANEADAS Y REALES DE DEPARTAMENTOS

Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

N° DEPARTAMENTO Área req. (m2) Área real (m

2)

1 BODEGA DE MATERIALES 10 8

2 TORNO 8 8

3 TORNO 8 8

4 BANCO DE TRABAJO 8 8

5 TROQUELADORA 8

6 DOBLADORA 8 8

7 SOLDADURA 8 8

8 TALADRO 8 8

9 BAÑOS 6 6

10 ESMERILADO 8 8

11 PINTURA 8 8

12 MONTAJE.ACOPLAMIENTO 8

13 BODG.PROD.TERM. 12

14 OFICINA 8 8

TOTAL 116 86

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Propuesta 110

Finalmente con esta distribución y área real de departamentos, nos

damos cuenta que en el listado de departamentos actualmente no existen

tres departamentos como son: el de la troquela dora, el de montaje y

acoplamiento y el de bodega de producto terminado, entonces se

propone la instalación de estos departamentos para mayor rapidez en la

fabricación de las herramientas ergonómicas, a continuación el Layout de

la distribución de planta la exponemos gráficamente:

Todos estos esfuerzos son en vano si no se corrigen los problemas de

orden general. Más allá de las técnicas de distribución se debe saber

mantener un orden. La mejor forma de aplicar estos conceptos y

moldearlos a sus necesidades es teniendo en cuenta que "Debe haber un

lugar para cada cosa y que cada cosa esté en su lugar".

4.1.1.1. Métodos De Distribución de una Planta

Realmente existe multitud de métodos, sin embargo por práctica los

clasificaremos en métodos cuantitativos y métodos cualitativos.

Los Métodos Cuantitativos: Estos consideran la medición de los

procesos y las distancias, es decir que minimizan el costo de transporte

de un proceso a otro, o sea que se toman en cuenta el tiempo del

recorrido en cada uno de los procesos que se lleva a efecto para las

herramientas a elaborar. .

Los Métodos Cualitativos: En estos se busca darle importancia a los

gustos o deseos subjetivos de que un departamento quede cerca o lejos

de otro. En otras palabras en este tipo de ordenamiento los criterios que

prevalecen son la comodidad o los accesos para la atención al cliente.

4.1.1.2. Tipos De Distribución

Ya que hemos definido las ventajas, los criterios y los métodos de

distribución pasemos a concretar el modelo con los tipos de distribución.

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Propuesta 111

1. Distribución Por Posición Fija o Por Producto Estático.

2. Distribución Por Proceso.

3. Distribución Por Producto.

4.1.1.3. Sistemas De Flujo

Estos tratan la circulación dependiendo de la forma física del local,

planta o taller con el que se cuenta.

a) Flujo En Línea o en I

b) Flujo En ELE L

c) Flujo En U

d) Flujo En S

Como el sistema de flujo en la distribución de planta no es sino la

forma como se distribuyen las máquinas y departamentos en el taller,

buscando la manera más práctica, técnica y rápida de hacer circular el

material en su proceso, en el caso nuestro, donde ya hemos realizado los

estudios de la distribución de planta y se ha escogido la metodología de la

Planeación Sistemática de la Distribución en Planta de Muther, realizados

los análisis con los gráficos y sistemas de recorrido del proceso, se llega a

la conclusión de que tenemos que utilizar el flujo de circulación en U, el

mismo que se grafica a continuación.

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Propuesta 112

En el siguiente gráfico se detalla la forma de entrada de la materia

prima y la salida del producto terminado realizando su recorrido en forma

de U como se indica con las flechas.

GRAFICO N° 26

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA CON UN SISTEMA DE FLUJO EN U

25 2 20M

6M

Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

BODEGA

TORNO

TORNO

BCO. TRABJ.

TROQUELADORA

DOBLADORA TALADRO

BAÑOS

SOLDADURAS ESMERILADO

PINTURA

MONTAJE Y

ACOPLAMIENTO

BODEGA DE

PRODUCTO

TERMINADO

OFICINA

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Propuesta 113

4.1.1.4. Control de producción

Se refiere esencialmente a la cantidad de fabricación de artículos y

vigilar que se haga como se planeó, es decir, el control se refiere a la

verificación para que se cumpla con lo planeado, reduciendo a un mínimo

las diferencias del plan original, por los resultados y práctica obtenidos. Es

hacer que el plan de materiales que llega al taller pase por él y salga de él

regulándose de manera que alcance la posición óptima en el mercado y

dejando utilidad razonable para el taller mecánico A.T.R.

El control de la producción tiene que establecer medios para una

continua evaluación de ciertos factores: la demanda del cliente, la

situación de capital, la capacidad productiva, etc. Esta evaluación deberá

tomar en cuenta no solo el estado actual de estos factores sino que

deberá también proyectarlo hacia el futuro.

Podemos definir el control de producción, como la toma de decisiones

y acciones que son necesarias para corregir el desarrollo de un proceso,

de modo que se apegue al plan trazado.

Funciones del control de producción.

Pronosticar la demanda del producto, indicando la cantidad en función

del tiempo.

Comprobar la demanda real, compararla con la planteada y corregir los

planes si fuere necesario.

Establecer volúmenes económicos de partidas de los artículos que se

han de comprar o fabricar.

Determinar las necesidades de producción y los niveles de existencias

en determinados puntos de la dimensión del tiempo.

Comprobar los niveles de existencias, comparándolas con los que se

han previsto y revisar los planes de producción si fuere necesario.

Elaborar programas detallados de producción y

Planear la distribución de productos.

En concreto, tiene por finalidad vigilar y que se logre:

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Propuesta 114

1. Disponer de materias primas y demás elementos de fabricación, en

el momento oportuno y en el lugar requerido.

2. Reducir en lo posible, los periodos muertos de la maquinaria y de los

obreros.

3. Asegurar que los obreros no trabajen en exceso, ni que estén

inactivos.

Planeación de la Producción es aquella función que determinar los

límites y niveles que deben mantener las operaciones de la industria en el

futuro.

Función de producción:

Es aquella parte de la organización que existe fundamentalmente para

generar y fabricar los productos de la organización. La función de

producción a su vez está formada por:

Proceso de transformación: es el mecanismo de conversión de los

factores o materia prima en producto elaborado. Está compuesto por:

Tarea: es una actividad a desarrollar por los trabajadores o máquinas

sobre las materias primas para llevar a cabo su transformación.

Flujo de bienes: son los bienes que se mueven de una tarea a otra

tarea; una tarea al almacén; el almacén a una tarea.

Flujos de información: son las instrucciones o directrices que se

trasladan.

Almacenamiento: se produce cuando no se efectúa ninguna tarea y el

bien o servicio no se traslada.

Salidas: son los productos obtenidos o servicios prestados. Se

producen también ciertos productos no deseados (residuos,

contaminación, etc.).

Entorno o medioambiente: son todos aquellos elementos que no

forman parte de la función de producción pero que están directa o

indirectamente relacionados con ella, existen dos tipos:

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Propuesta 115

1. Entorno genérico: Es todo aquello que rodea al taller o coincide con

el entorno del mismo. Por ejemplo: afectan las políticas, condiciones

legales, la tecnología.

2. Entorno específico: Es el que engloba al resto de departamentos y

maquinarias del taller.

El ruido

La producción de sonidos es parte de la vida misma, al realizar

cualquier tipo de actividad producimos sonidos, tal es el caso del taller

mecánico donde se fabrican las herramientas ergonómicas cuyas

máquinas producen ruidos altos, pero no es necesario el exceso, de tal

forma que provoquemos problemas a los demás; el motivo es que en el

taller no se puede evitar el ruido o sonido no deseado, el mismo que

produce contaminación atmosférica, pues es una inmisión en forma de

energía sonora que contamina el aire.

Como vemos, se lo define como un sonido molesto, no deseado,

desagradable, nocivo. También se habla de sonido agresor, invasor,

insoportable, estridente, enemigo invisible. Probablemente sea el

contaminante con más calificativos peyorativos, los cuales en muchos

casos se trasladan las personas responsables de actividades ruidosas.

El control de la producción es verificar si el taller está cumpliendo con

las metas propuestas en la planeación y programación. Este control se

realiza a través de herramientas como son:

Ordenes de producción,

Reportes de trabajo y

Control de materias primas.

Ventajas del control de la producción:

El control de la producción trae algunas ventajas como son:

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Propuesta 116

- Organización en la producción

- Se controla el consumo de materias primas.

- Se controla en tiempo trabajado por operario.

- Se verifican las cantidades producidas.

Pasos a seguir para controlar la producción:

A continuación se presentan los pasos a seguir para controlar la

producción:

Paso uno: Elaboración de reportes de trabajo.

El reporte de trabajo es la información que el operario suministra al

supervisor o dueño del taller. Un modelo de reporte de trabajo es el

siguiente:

CUADRO N° 29

MODELO DE REPORTE DE TRABAJO

EMPRESA: Taller mecánico A.T.R.

REPORTE DE TRABAJO No. 4

OPERARIO: Jorge Villao Vera PERIODO del 4 de octubre al 9 del 2010

Orden Producción

No. 2 No. No.

Operaciones Realizadas Cantidad Cantidad Cantidad

Trazado y cortado 672

Esmerilado 672

Doblado 210

Ensamblado y soldado 588

Perforado 84

Pulido y pintado 378

TOTAL HORAS TRABAJADAS 43,4

Fuente: Taller mecánico A.T.R.

Elaborado por: Washington Vera Reye.

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Propuesta 117

Paso dos: Control de Producción

La información de los reportes de trabajo debe compararse con las de

las órdenes de producción. Para tener una idea clara se ha elaborado el

siguiente formato:

CUADRO N° 30

FORMATO DE CONTROL DE PRODUCCION

CONTROL DE PRODUCCIÓN

EMPRESA: Taller mecánico A.T.R.

OPERARIO: Jorge Villao Vera PERIODO: Del 4 de octubre al 9 del 2010

Orden Producción

No. 2 No. No.

Operaciones Realizadas

Programa

Realizado

Programa

Realizado

Programa

Realizado

Trazado y cortado 672 504

Esmerilado 672 672

Doblado 210 264

Ensamb.Soldado 588 128

Perforado 84 144

Pulido y pintado 378 456

43.4 36

TOTAL

Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

Paso tres: Análisis del cuadro de control de producción.

Al llenar el cuadro de control de producción se pueden presentar 3

situaciones:

1. Lo programado igual a lo realizado o sea se cumplió con la

programación establecida.

2. Lo realizado mayor que lo programado. En este caso hay que

hacer un análisis de las causas por las cuales hay mayor

producción de la requerida.

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Propuesta 118

3. Lo realizado menor que lo programado. Se debe determinar las

causas por las cuales no se pudo cumplir con la producción

requerida e implementar los correctivos necesarios en el futuro.

Al analizar la hoja de control de producción como se indica en los tres

puntos anteriores, estamos con el caso del tercero porque se realiza

menor cantidad que lo programado,

CUADRO N° 31 DATOS PARA GRAFICAR PARETO

Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes.

GRAFICO N° 27

DIAGRAMA DE PARETO

Fuente: Taller mecánico A.T.R Elaborado por: Washington Vera Reyes

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

05

1015202530354045

Series1

Series2

80-20

CAUSAS FRECUENCIA %

ACUMULADO Fr. ACUM perforado 15,33 32% 15,33 doblado 15,18 64% 30,50 pulido y pintado 10,51 86% 41,02 trazado y cortado 4,88 96% 45,90 ensamb.soldado 1,78 100% 47,68 esmerilado 0 100% 47,68

TOTAL 47,68

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Propuesta 119

Paso cuatro: Control de materias primas.

Es el registro de las materias primas que se entregan para la

producción. Al hacer entrega de materias primas se debe indicar la orden

de producción en la que se va a utilizar, la cantidad entregada, la cantidad

de vuelta y la persona que las recibe.

CUADRO N° 32

FORMATO DE CONTROL DE MATERIA PRIMA

Control de materia prima

PARA ORDEN DE PRODUCCIÓN No. 4

EMPRESA: Taller mecánico A.T.R.

FECHA DE ENTREGA: 4 de Octubre del 2010

MATERIALES CANTIDAD ENTREGADA

CANTIDAD DEVUELTA

CANTIDAD UTILIZADA

Lámina de acero 2.88 M2 0.64 M

2 2.24 M

2

Varilla 9 M 1.8 M 7.2 M

Tubo 2 M 0.32 M 1.68 M

Tornillo y madera 100 4 96

Electrodos 5 lbs. 0.5 lbs. 4.5 lbs.

Pintura 2 gls. 0,5 gl. 1.5 gls.

RECIBIÓ:

Fuente: Taller mecánico A.T.R Elaborado por: Washington Vera Reyes

Se debe acotar que el taller A.T.R., no cuenta con estas hojas para

realizar el control de producción, las que han sido elaboradas para llevar

un control más efectivo de la producción actual con una de las

herramientas que se fabrican como es el arador.

4.1.2. Planteamiento y alternativas con los materiales

En la elaboración de las herramientas ergonómicas se emplean

diversos materiales, como madera, metálicos, en forma de láminas,

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Propuesta 120

barras, tubos, soldaduras, los cuales son elegidos según sus

propiedades.

Por lo común, es más sencillo procesar algunos materiales que otros.

Consultar los datos de propiedades físicas en los manuales ayuda a los

analistas a discernir qué material tendrá la reacción más favorable para el

proceso al que debe sujetarse en su transformación de materia prima a

producto terminado. La posibilidad de usar los materiales de forma más

económica es un área fértil para el análisis. Si la razón del material de

desperdicio y el que en realidad va al producto es alta, entonces debe

estudiarse una mayor utilización. Muchos fabricantes de clase mundial

encuentran no sólo deseable, sino necesario disminuir el peso de los

diseños existentes.

Tipos de materiales

Los materiales tecnológicos pueden ser:

1. Materias primas

2. Materiales elaborados

3. Productos elaborados

1.- Las materias primas

Son sustancias que se extraen directamente de la naturaleza, los

cuales aprovecha el ser humano para satisfacer sus necesidades. Las

materias primas se pueden clasificar según su origen

· Materias primas de origen animal: Se obtienen de diversas partes del

animal como la lana, la seda, las pieles.

· Materias primas de origen vegetal: Se obtienen de árboles y plantas

como la madera, corcho, algodón, lino.

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Propuesta 121

· Materias primas de origen mineral: Se extraen de la corteza terrestre

como los minerales metálicos, la arcilla, el petróleo, el mármol

Propiedades de los metales

Buenos conductores del calor y la electricidad, alta resistencia

mecánica, temperatura de fusión muy alta, son materiales muy pesados,

son materiales tenaces, son dúctiles y maleables, son fácilmente

reciclables, algunos son magnéticos

Clasificación de los metales

Debido a la importancia del hierro (es abundante y barato, abarca el

90% de la producción mundial de metales) clasificamos los metales en:

- Metales Férricos: el hierro y sus aleaciones.

- Metales No-Férricos: el resto de los metales que no contienen

hierro.

Trabajo con metales

En el taller mecánico A.T.R. se realizan diversas operaciones con los

metales que se requieren para fabricar las herramientas ergonómicas

para la agricultura, estas operaciones son: Medir y marcar, sujetar y

doblar, cortar, unir, soldar, taladrar, atornillar, limar, desbastar y pulir,

pintado y acabado, además, deben realizarse otras operaciones para que

el proceso de fabricación sea optimo y rápido como el troquelado que

consiste en cortar parte de una lámina metálica con una prensa operación

que se la debe hacer para cortar el cuerpo del arador el mismo que tiene

una forma muy irregular y lleva mucho tiempo construirla, así mismo es

necesario ejecutar la operación del moldeo y conformación del metal

como es la barra de acero que forma la espiga penetrante del arador,

esto se realiza mediante la forja que consiste en calentar el material en la

fragua y mediante el golpe del martillo sobre el yunque se moldea y

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Propuesta 122

endurece la punta de la barra de acero, actualmente se está realizando

esta operación mediante el desbaste por medio de la amoladora, trabajo

que tiene una demora considerable.

2.- Los materiales elaborados

Son sustancias que se obtienen de la naturaleza que se logra

transformar en las materias primas para luego construir objetos. Por lo

expuesto, los materiales elaborados no se encuentran en la naturaleza,

3.- Los productos elaborados

Los productos elaborados son los objetos creados por el ser humano

para resolver nuestras necesidades y mejorar nuestra calidad de vida,

como por ejemplo, las herramientas ergonómicas que se fabrican en el

taller A.T.R. como son: el arador, la cuchilla metálica y el cultivador.

4.1.2.1. Estandarizar los materiales

Como analista de este estudio, se debe tomar en cuenta la posibilidad

de estandarizar los materiales. Debe minimizarse el número de tamaños,

formas, grados, etcétera de cada material utilizado en los procesos de

producción y ensamble de las herramientas ergonómicas. Los ahorros

típicos como resultado de reducir los tamaños y grados de los materiales

empleados incluyen los siguientes.

Las órdenes de compra se deben hacer por cantidades mayores,

que casi siempre se convierte en menor costo por unidad.

El nivel de inventario es menor, pues debe tenerse menos material

en reserva.

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Propuesta 123

Necesitan realizarse menos registros de inventario.

Deben pagarse menos facturas.

Se requiere menos espacio para los materiales en la bodega.

La inspección por muestreo reduce el número total de partes

inspeccionadas.

Se requieren menos cotizaciones y órdenes de compra.

La estandarización de materiales, lo mismo que otras técnicas de

mejoramiento de métodos, es un proceso continuo. Requiere la

cooperación constante de los departamentos de diseño, planeación de la

producción y compras, y adquirir la cantidad justa y necesaria para

fabricar determinada cantidad de productos de acuerdo a los pedidos que

hacen los usuarios de las herramientas ergonómicas.

4.1.2.2. Demora del proveedor

En el requerimiento de la materia prima o materiales para elaborar las

herramientas ergonómicas se ha tomado en cuenta que el material que

se necesita para fabricar las cuchillas tiene demora para llegar al sitio de

fabricación, debido a que dicho material por sus características de

dureza y resistencia se lo tiene que adquirir fuera de la Provincia, es por

esto que debe ser solicitado en grandes cantidades para lograr la

reducción de costos tanto en el transporte como el de reducir tiempos

improductivos, porque en varias ocasiones las herramientas son

solicitadas con urgencia y se tiene que hacer viajes que demandan

costos altos para llevar a cabo la fabricación de la cuchilla metálica.

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Propuesta 124

4.1.2.3. Financiamiento del material

Los planes productivos del taller A.T.R. deberán contemplar

características eminentemente industriales, conforme determinan los

lineamientos de estructurar componentes técnicos, que involucran

elementos como: materia prima, mano de obra, procesos de producción,

además de evaluación financiera. Estos parámetros nos garantizan para

que el taller, representado por su gerente haga las gestiones necesarias

para financiar el material y otros elementos que forman parte para la

elaboración de herramientas ergonómicas, este financiamiento debe

solicitarse a cinco años, más adelante se elaborará técnicamente el

desarrollo de la forma de pago de esta inversión.

4.1.2.4. Cálculo del material a usarse

Como ya se ha venido enunciando en el desarrollo de este estudio de

optimización del proceso de fabricación de herramientas ergonómicas en

el taller A.T.R. tenemos que realizar un análisis de los materiales que se

usan para llevar a cabo este objetivo, en la elaboración de cada una de

las herramientas como son: el arador, el cultivador y la cuchilla metálica.

Para realizar el cálculo de cantidad y precio de estos materiales nos

valemos del cuadro de materiales que se utilizan en el arador, indicado

en el capítulo I, del mismo que haciendo los respectivos ajustes de cada

una de las partes y tomando en cuenta el precio de la unidad de cada

producto se hará el cálculo con la sección que se utiliza para la

fabricación del arador en este primer caso, este procedimiento se hará

con las otras herramientas ergonómicas como son, el cultivador y la

cuchilla metálica, estos datos nos van a servir para demostrar más

adelante la factibilidad de fabricar en serie este tipo de herramientas

necesarias para la agricultura

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Propuesta 125

Viene del cuadro 10 del capítulo I

Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

CUADRO N° 33 DATOS PARA COSTOS DE HERRAMIENTA (ARADOR)

Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

MATERIAL PARA LA FABRICACION DEL ARADOR

MATERIAL

DIÁMETRO

mm

LONGITUD

mm

ANCHO

mm

ESPESOR

mm

Lámina 360 260 2

Varilla 12 300 --- ---

Tubo 32 70 --- 2

Tornillo 5 25 --- ---

Madera 20 2150 --- ---

Electrodos 3 35 --- ---

Pintura --- --- --- ---

Material

Cantidad Precio U Precio

Prop

Lámina 1 $ 80 $ 1,66

Varilla 1 8 0,66

Tubo 1 12 0,15

Tornillo 1 0,05 0,05

Madera 1 2,5 2,5

Electrodos 3 2 0,4

Pintura 1/16 de galn. 15 0,94

total 9 $119,55 $ 6,36

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Propuesta 126

Viene del cuadro 11 del capítulo I

MATERIAL PARA LA FABRICACIÓN DEL CULTIVADOR

MATERIAL DIÁMETRO mm

LONGITUD mm

ANCHO mm

ESPESOR mm

Varilla 10 700 --- ---

Tubo 32 70 --- 2

Madera 20 1640 --- ---

Electrodos 3 35 --- ---

Pintura --- --- --- ---

Tornillo 5 25 --- ---

Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

CUADRO N° 34

DATOS PARA COSTOS DE HERRAMIENTA (CULTIVADOR)

Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

MATERIAL CANTIDAD PRECIO

UNITARIO

PRECI. PROP.

Varilla 1 6 0,2

Tubo 1 12 0,15

Tornillo 1 0,05 0,05

Madera 1 2,5 2,5

Electrodos 3 2 0,4

Pintura 1/16 de galn. 15 0,94

total 9 $ 53 $ 4,24

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Propuesta 127

Viene del cuadro 9 del capítulo I

Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

CUADRO N° 35

DATOS PARA COSTOS DE HERRAMIENTA (CUCHILLA)

Material Cantidad Precio U Precio

Prop

Platina 1 $ 15 $ 0,50

Varilla 1 6 0,2

Tubo 1 12 0,15

Tornillo 1 0,05 0,05

Madera 1 2,5 2,5

Electrodos 3 2 0,4

Pintura 1/16 de galn. 15 0,94

total 9 $ 53 $ 4,74

Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

MATERIAL PARA LA FABRICACIÓN DE CUCHILLA METALICA

MATERIAL

DIÁMETRO

mm

LONGITUD

mm

ANCHO

mm

ESPESOR

mm

Platina --- 200 65 5

Varilla 10 200 --- ---

Tubo 32 70 --- 2

Tornillo 5 25 --- ---

Madera 20 1640 --- ---

Electrodos 3 35 --- ---

Pintura 1/16 de gln --- --- ---

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Propuesta 128

4.1.3. Planteamiento y alternativas con el personal del taller A.T.R.

Los operarios deben ser responsables de dar una apreciación justa a

los nuevos métodos a introducir. Deben cooperar plenamente en la

eliminación de todos los tropiezos inherentes y prácticamente ser

solidario a toda innovación. El operario debe aceptar como una de sus

responsabilidades la de hacer sugerencia dirigidas al mejoramiento de los

métodos de trabajo.

El operario tiene la responsabilidad de ayudar al analista de tiempos a

descomponer el trabajo en elemento, asegurando de este modo que

todos los detalles del mismo sean tomados en cuenta. También será

responsable de trabajar a un ritmo continuo y normal mientras se efectúa

el estudio, y debe introducir el menor número de elementos extraños y

movimientos adicionales.

En casi la totalidad de las empresas y talleres, existen operarios que

se diferencian por su capacidad o grado de entrenamiento y conocimiento

que poseen para cada actividad laboral, esto hace que se diferencien en

dos grupos:

1.- Operario Representativo. Es aquel operario que su desempeño y

competencia corresponden al promedio del grupo estudiado.

2.- Operario Calificado. Es aquel operario que tiene las aptitudes

físicas necesarias, la requerida inteligencia e instrucción y que ha

adquirido la destreza y conocimientos necesarios para efectuar el trabajo

encomendado, según normas satisfactorias de seguridad, cantidad y

calidad.

Debemos mencionar que en el estudio realizado en el taller A.T.R.

se ha trabajado con los operarios calificados como son: los torneros y

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Propuesta 129

soldador los mismos que satisfacen las exigencias del trabajo sin realizar

grandes esfuerzos que no son habituales para el operario representativo.

4.1.3.1. Aplicación y ventajas de un estudio de tiempos

En la actualidad las aplicaciones que pueden darse al estudio de

tiempos son múltiples y entre ellas podemos citar las siguientes:

Para determinar el salario de vengable por una tarea específica;

para ello es necesario convertir el tiempo a valor monetario.

Ayuda a la Planeación de la Producción. Los problemas de

producción podrán basarse en los tiempos estándar después de

haber aplicado la Medición del Trabajo a los procesos respectivos

de cada una de las herramientas a fabricar, eliminando así una

planeación defectuosa basada en puras suposiciones o

adivinanzas.

Facilita la supervisión. Para el supervisor cuyo trabajo está

relacionado con hombres, materiales, máquinas, herramientas y

métodos, los tiempos de producción le servirán para lograr una

mejor coordinación de todos estos componentes, el mismo que

sirve como un modelo para medir la eficiencia productiva del taller.

Es una herramienta que ayuda a establecer estándares de

producción precisa y justa, además indica lo que puede producirse

en un día normal de trabajo y ayuda a mejorar el control de

calidad.

Ayuda a establecer los métodos de trabajo que facilitan la

coordinación entre los obreros y las máquinas y proporcionan a la

gerencia bases para inversiones futuras en maquinaria y equipo en

casos de ampliación del proceso de fabricación de las

herramientas ergonómicas.

Ayuda a formular un sistema de costos estándar. El tiempo tipo al

ser multiplicado por la cuota por hora fijada nos proporciona el

costo de mano de obra directa por pieza.

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Propuesta 130

Proporciona costos estimados. Los tiempos tipo de mano de obra,

servirán para presupuestar el costo de las herramientas que se

planea producir y cuyas operaciones sean semejantes a las

actuales.

Proporciona bases sólidas para establecer sistemas de incentivos.

Se eliminan suposiciones sobre la cantidad de producción y

pueden establecerse estrategias firmes sobre incentivos que

ayudarán a los obreros a incrementar sus salarios, mejorando su

nivel de vida y el taller estará en mejor situación dentro de la

competencia, pues se encontrará en posibilidad de aumentar su

producción reduciendo los costos unitarios.

Ayuda a entrenar nuevos trabajadores. Los tiempos tipos servirán

como índices que mostrarán al supervisor la forma en que los

nuevos trabajadores van aumentando su habilidad en los métodos

de trabajo.

Al tomar y analizar los tiempos quedan en evidencia las

actividades, a las cuales se debe realizar una mejora de métodos.

Los requisitos personales siguientes son esenciales para que todo

buen analista de tiempos pueda obtener y conservar relaciones humanas

exitosas:

1. Honradez.

2. Tacto y comprensión.

3. Gran caudal de recursos.

4. Buen juicio y habilidad analítica.

5. Personalidad agradable y persuasiva, complementada con un sano

optimismo.

6. Paciencia y autodominio.

Todas estas aplicaciones dadas por un estudio de tiempos se

traducen en ventajas que servirán para tomar diferentes e importantes

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Propuesta 131

decisiones por parte de la dirección del taller mecánico A.T.R., dentro de

estas ventajas encontramos:

Una reducción de costos; puesto que al descartar el trabajo

improductivo y los tiempos ociosos, la razón de rapidez de

producción es mayor, con lo cual, se produce un mayor número de

unidades en el mismo tiempo.

Mejora las condiciones obreras porque los tiempos tipo permiten

establecer sistemas de pago de salarios con incentivos en los

cuales los obreros al producir un número de unidades superior a

una cantidad definida mediante estudios, perciben una

remuneración extra.

Mas adelante demostraremos en forma cuantitativa lo expresado con

anterioridad con cuadros de salarios del personal del taller mecánico

A.T.R., en la actualidad y lo que se propone para una mejor producción.

4.1.4. Planteamiento y alternativas con las Maquinarias

Las máquinas procesan trabajos, los entornos de las máquinas se

dividen en varias clases: una sola máquina, máquinas paralelas, talleres

de producción continua, producción intermitente y plantas abiertas.

Para una sola máquina deben procesarse en ella todos los trabajos,

o sea que solamente se puede procesar un solo trabajo a la vez, son

máquinas destinadas a un trabajo definido.

Las máquinas paralelas, son varias máquinas que pueden realizar el

mismo tipo de procesamiento, un trabajo puede realizarse en cualquiera

de las máquinas y una vez procesado por cualquiera de ellas queda

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Propuesta 132

terminado, el tiempo para procesar un trabajo en una de las máquinas es

independiente de la máquina que lo realice.

Un taller de producción continua, contiene máquinas diferentes

cada trabajo debe procesarse en cada máquina, todos los trabajos siguen

la misma ruta, estos siguen un orden de proceso, se numeran las

máquinas para continuar en su orden, comenzando el proceso en la

máquina número 1 para continuar a la número 2 y así sucesivamente

hasta culminar el proceso.

Un taller de producción intermitente, es más general que el de

producción continua, cada trabajo tiene una ruta única, los talleres de

metalmecánica son con frecuencia intermitentes.

Los talleres abiertos, son aquellos en que los trabajos no tienen una

ruta específica, un taller abierto sería un taller mecánico.

Nuestro objetivo es el estudio y análisis del proceso para optimizar la

fabricación de las herramientas ergonómicas en el taller mecánico A.T.R.,

siendo las maquinas otro elemento del problema, debido a la falta de

éstas en el taller para llevar a efecto en forma exitosa dicha fabricación y

lograr la completa satisfacción de los administrativos del taller. Le

brindamos las técnicas para adquirir las herramientas tecnológicas

necesarias para este proceso, el soporte profesional y el apoyo del

estudio financiero indispensable para una inversión segura para todos los

procesos. Estos equipamientos deben ser instalados para poder

abastecer las necesidades del proceso, entre las máquinas que necesita

la nueva línea de proceso tenemos que mencionar las siguientes:

Máquina esmeriladora múltiple, prensa hidráulica, máquina para

soldar TIG-MIG, fragua, e instrumentos de medición del tiempo como

para registrar anotaciones, entre las que tenemos: cronómetro y

accesorios auxiliares de medición. Cualquier analista de métodos en la

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Propuesta 133

actualidad, debe tomar en cuenta el uso de equipo y herramientas

automáticas y de propósitos específicos, en particular, si las cantidades

de producción son grandes como la que se propone efectuar el taller

A.T.R. Si una operación se hace en forma mecánica, siempre existe la

posibilidad de un medio más eficiente de realizarla por medio de la

mecanización.

En la fabricación del arador, según los datos recopilados en las hojas

de operación del flujo de operaciones y de recorrido observamos que

existe una demora en la operación del corte, el mismo que tiene varias

ejecuciones en su elaboración como: el corte propiamente dicho, el

esmerilado del corte áspero, donde se utiliza una gran cantidad de tiempo

para llegar a su término, entonces la propuesta es de adquirir una prensa

para hacer el troquelado mediante una matriz fabricada exclusivamente

para este labor, que consiste en realizarlo con un solo pase, se estaría

ahorrando el tiempo del corte como el del esmerilado donde se tendrá un

ahorro del 95% considerando el tiempo actual.

4.1.4.1. Mejoras

Siempre se ha buscado en los sistemas de producción las mejoras a

nivel de las tareas, básicamente a través del estudio de tiempos y

movimientos, al pasar de los años las mejoras se han extendido y su

alcance incluye las áreas adicionales de la manufactura como procesos,

ensambles, calidad, tiempo y costos, las bases del enfoque se incluye

tres características:

Debe hacerse un trueque: si se quiere una mejor calidad, se tiene

que pagar más por ella.

El punto de vista es local y no global: reducir el costo de una

actividad y no el costo total del sistema.

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Propuesta 134

Por lo general, las mejoras se llevan a cabo mediante actividades

según necesidades para mejorar la calidad o reducir el inventario.

Para satisfacer a los clientes debemos proporcionar un buen producto,

pero también se debe mostrar que se hacen esfuerzos por tener un mejor

producto en el futuro, para esto debemos considerar que el nuevo

proceso en el taller se basa en las dos ideas siguientes:

Mejora integral: La meta del sistema de producción tiene que

mejorarse en cada una de los tres aspectos como son: calidad

tiempo y costo. Se debe proporcionar una mejor calidad a un

precio menor y con tiempo de entrega reducido, lo que significa

que se tiene que tomar un enfoque global y no local para asegurar

la mejora de todo el sistema.

Mejora continua: Esta se refiere a la mejora futura, una mejora

lleva a otra lo que establece un proceso cíclico. Este proceso

también recibe el nombre de kaizen, puesto por los japoneses para

la mejora continua, es un proceso que incluye a todos, desde la

alta administración hasta el último empleado, la comparan también

con la innovación y se dice que es un mejoramiento drástico a lo

que se tiene y es el resultado de una inversión fuerte en nueva

tecnología o equipos. Las mejoras en el taller mecánico A.T.R. se

pueden lograr a través de pequeñas mejoras con los principios de

integración y continuidad citados anteriormente.

4.2. Costos de alternativas de solución

4.2.1. Costos de alternativas de solución de la distribución de planta

y maquinarias

La distribución de planta y maquinarias en el taller A.T.R. debe tener:

Unidad: integración de todos los elementos implicados.

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Propuesta 135

Circulación mínima: los recorridos de materiales y de los

trabajadores sean óptimos.

Seguridad: garantizar la seguridad, satisfacción y comodidad del

personal.

Flexibilidad: facilidad para adaptarse a los cambios.

Factores que influyen en las decisiones de una distribución de

planta.

La selección de una buena distribución de instalaciones involucra una

secuencia de decisiones.

Primero La administración del taller deberá decidir donde se ubicarán

las instalaciones, luego se hará énfasis para organizar los equipos e

incluso las personas que trabajan para realizar las diferentes tareas que

requiere las instalaciones y así optimizar el trabajo.

La redistribución física implica en determinar la localización de las

maquinarias y los puntos de mantenimiento de las existencias dentro de

las instalaciones dependiendo de los departamentos. Y así mismo la

distribución del producto terminado.

La distribución en planta debe conocer todos los factores implicados

en la misma y debe conseguir el equilibrio entre éstos.

Los factores que influyen en la selección de la distribución en planta

son:

MP (materia prima).

Maquinaria.

MO (mano de obra).

Movimiento.

Servicios auxiliares.

Edificio.

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Propuesta 136

4.2.1.1. Distribución de planta y maquinaria en la empresa (Situación

propuesta)

La actual distribución que posee la sección de producción de

herramientas ergonómicas para la agricultura en el taller A.T.R., ha

provocado que, como ya hemos mencionado anteriormente, el sistema de

producción sea ineficiente en aspectos que van desde un posible riesgo

de accidente laboral hasta provocar que el flujo de producción sea

interrumpido en ciertas ocasiones y por ende se pierda tiempo y el trabajo

se torne improductivo. Es por ello que se hace necesario proponer un

sistema de distribución que tiene como finalidad disminuir

considerablemente los tiempos de procesamiento de cada producto.

En la distribución propuesta, se ha dado como objetivo reducir y/o

mejorar:

Los tiempos de transporte, los cuales se reducirán gracias a que la

distribución seguirá el flujo de fabricación según el proceso de

producción de Las herramientas ergonómicas.

Los tiempos de procesamiento de los productos, lo cual conduce a

una disminución en los costos de fabricación.

La acumulación de material en proceso, debido a que la

distribución está dada sobre la base de la secuencia en que se

procesa el material (Curso grama) permitiendo una mejor fluidez

entre una operación y otra.

El ahorro del espacio del taller, para poder destinarlo a áreas que

necesiten mayor espacio en su proceso de fabricación, como por

ejemplo, el área de corte.

La seguridad para los operarios, debido a que cada máquina estará

en su propia área y no una mezcla de ellas, con lo cual se verá el

grado de seguridad dependiendo del área en que se encuentre el

operario.

Las mejoras que se mostraron, son las bases para el tipo de

distribución adoptado en nuestro rediseño de la planta de producción de

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Propuesta 137

herramientas ergonómicas, el cual se ha decidido por una distribución que

mezcle los dos tipos de distribuciones más utilizadas en las empresas; por

proceso(en donde solucionamos el problema del espacio y la separación

de máquinas de igual funcionalidad) y por producto( donde se reducen los

transportes y entorpecimiento en los espacios debido a acumulación de

productos en proceso). A este tipo de distribución se le denomina

distribución por célula de fabricación y el layout de la distribución

actual y propuesta se muestra en el grafico N° 27.

4.2.1.2. Aplicación de datos tipo

Varias de las operaciones que se realizan en una fábrica tienen

algunos elementos comunes, los cuales se van repitiendo frecuentemente

en diferentes tareas como levantar un material y colocarlo en el torno por

ejemplo, caso que ocurre en el taller. Por ello al establecer los tiempos de

dichas actividades, de hecho, el mismo elemento común se cronometra

muchas veces. Por consiguiente, la labor del analista del estudio sería

mucho más fácil si dispusiera de un conjunto de datos que le permitieran

determinar rápida y fácilmente los tiempos tipo de tales elementos, sin

tener necesariamente que cronometrarlos uno por uno.

Son positivos, por lo tanto, las ventajas de establecer un banco de

datos tipo para los diversos elementos que aparecen repetidamente en el

lugar de trabajo. Si hubieran datos fiables de ese género para una amplia

gama de elementos no sería necesario efectuar un estudio de tiempos

para cada nueva tarea: descomponiendo la tarea en elementos y

buscando en el banco de datos los tiempos normales de cada elemento,

podría calcularse el tiempo total necesario para ejecutar la nueva tarea, y

se determinaría su tiempo tipo sumando los correspondientes

suplementos de tiempo en la forma adecuada.

4.2.1.3. Elaboración de los datos tipo

Para establecer datos tipo deben seguirse los ciclos indicados a

continuación:

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Propuesta 138

1. Determinar el alcance o cobertura de los datos tipo. Como se

acaba de indicar, la cobertura debería limitarse, dentro del taller, a uno o

varios departamentos o áreas de trabajo, o a un grado reducido de

procesos, en los cuales se cumplan tareas con varios elementos

similares, realizados según el mismo método.

2. Descomponer las tareas en elementos mediante el análisis de

trabajos. En este caso hay que tratar de identificar el mayor número

posible de elementos comunes en las diversas tareas.

3. Decidir el método de medición del tiempo, es decir, si se

utilizará el cronometraje o el sistema microscópico. Y como ya se explico,

la naturaleza de la tarea y el costo de aplicación de cada sistema serán

los principales factores determinantes. En el caso de este estudio deberá

preverse suficiente tiempo de modo que se puedan hacer los

cronometrajes necesarios para establecer datos fiables desde el punto de

vista estadístico.

4. Determinar los factores que pueden influir en el tiempo de cada

mecanismo y clasificarlos en factores primordiales y secundarios.

5. El tiempo empleado para ejecutar la actividad se medirá a

partir de observaciones directas, cuando se utiliza el sistema de

cronometraje. Con lo cual podremos establecer relaciones que sirvan de

parámetros para muchas actividades relacionadas o similares a este tipo

de acción.

4.2.1.4. Calculo del tiempo tipo

Una vez realizado todo el proceso de registrar los tiempos en terreno y

valorizar al o los operarios de la fábrica, estamos en condiciones de

continuar con la etapa de transformación de todos los datos reunidos a un

tiempo tipo. Este cálculo cuenta de varias partes que se desarrollaran a

través del informe.

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Propuesta 139

Tiempo básico

Este tiempo está definido como “el tiempo que se tarda un operario en

efectuar un elemento de trabajo al ritmo tipo”, es decir, expresado en

forma de ecuación tenemos:

Siendo:

TO: Tiempo observado;

VO: Valoración observada;

VT: Valoración normal o tipo.

Después de haber calculado el tiempo básico, hay que dar un paso

más para llegar al tiempo Tipo. Este último paso consiste en añadir ciertos

suplementos que tomen en cuenta las numerosas interrupciones, retrasos

y detenciones producidas por la fatiga inherente a todo trabajo.

Suplemento por descanso es el que se añade al tiempo básico para

dar al trabajador la posibilidad de reponerse de los efectos fisiológicos y

psicológicos causados por la ejecución de determinado trabajo en

determinadas condiciones y para que pueda atender a sus necesidades

personales. Su cuantía depende de la naturaleza del trabajo.

Los suplementos por descanso se calculan de modo que permitan al

trabajador reponerse de la fatiga, entendiendo por fatiga el cansancio

físico y/o mental, real o imaginario, que reduce la capacidad de trabajo de

quien lo siente.

TB = TO x VO

VT

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Propuesta 140

Los suplementos por descanso tienen dos componentes principales:

los suplementos fijos y los suplementos variables.

Dentro de los suplementos fijos, encontramos una subdivisión de

suplementos compuesta por:

1. Necesidades Personales.

En esta área deberán situarse todas aquellas interrupciones en el

trabajo necesarias para el bienestar del empleado. Deberán incluirse

visitas a la fuente de agua o a los baños. Estudios detallados de

producción demuestran la tolerancia de un 5% a un 7%, por retrasos

personales, o sea aproximadamente 24 minutos en 8 horas, es apropiada

para las condiciones típicas de la empresa.

2. Fatiga básica.

Este suplemento es siempre una cantidad constante y se aplica para

compensar la energía consumida en la ejecución de un trabajo y para

aliviar la monotonía. Es corriente que se fije en 4% del tiempo básico, la

cual se considera suficiente para un trabajador que hace su tarea

sentado, con buenas condiciones de materiales y utiliza sus extremidades

y sentidos normalmente.

Son bien conocidos los factores más importantes que afectan la fatiga.

Algunos de ellos son:

a) Condiciones de trabajo:

Luz

Temperatura

Humedad

Frescura del aire

Color del cuarto y alrededores

Ruido

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Propuesta 141

b) Repetición del trabajo:

Monotonía de movimientos semejantes del cuerpo.

Cansancio muscular debido al esfuerzo de algunos músculos.

c) Salud general del trabajador, física y mental:

Estatura física

Dieta

Descanso

Estabilidad emotiva

Condiciones familiares

Muchas veces, al querer calcular el tiempo tipo es preciso y algunas

veces necesario agregar otros suplementos, aparte del suplemento por

descanso. A continuación describiremos otro suplemento descrito en el

cuadro N° 30.

Suplementos por contingencias

Es el pequeño margen que se incluye en el tiempo tipo para prever

legítimos añadidos de trabajo o demora que no compensa medir

exactamente porque aparecen sin frecuencia ni regularidad en los

procesos o tareas.

Es recomendable que este suplemento nunca sobrepase el 5% del

aludido total, y solo debería aplicarse cuando el analista este

absolutamente seguro de que las contingencias no se pueden eliminar y

están justificadas.

Tiempo tipo

En estos momentos nos encontramos con todos los datos necesarios

como para iniciar el cálculo del tiempo tipo. El tiempo tipo de la tarea o

trabajo será la suma de los tiempos tipo de todos los elementos que la

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Propuesta 142

Tiempo Observado Factor de Valoración

Suplemento por Descanso

Suplemento por Contingencia

Tiempo Básico

Contenido de trabajo

TIEMPO TIPO

Por

Trabajo

Por

Demora

componen, habida cuenta de la frecuencia con que se presenta cada

elemento, mas el suplemento por contingencias (con su añadido por

descanso). En otras palabras el tiempo tipo es igual:

El tiempo tipo, también se puede interpretar de forma grafica como se

aprecia en el siguiente grafico:

GRAFICO N° 28 GRAFICO DE TIEMPO TIPO

Elaborado por: Washington Vera Reyes

TIEMPO TIPO = T. BÁSICO + CONTINGENCIA DE TRABAJO + SUPLEMENTO

POR DESCANSO + CONTINGENCIA POR DEMORA

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Propuesta 143

Escalas de valoración

Para realizar una comparación acertada entre el ritmo de trabajo

observado y el ritmo tipo, se hace necesario tener una escala numérica

que sirva de metro para calcularlos.

Actualmente se utilizan varias escalas de valoración, pero la mas

corrientes son: la 100 – 133, la 60 – 80, la 75 – 100 y la norma británica 0

– 100, que será con la cual realizaremos el registro de la actuación de los

operarios y su posterior utilización en los cálculos de tiempo. El detalle de

la escala utilizada, se puede observar en la siguiente tabla:

CUADRO N° 36 ESCALA DE VALORACIÓN

Fuente: OIT. Introducción al estudio del trabajo, tercera Edición

ESCALA 0 – 100

DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO VELOCIDAD DE MARCHA

COMPARABLE(KM/H)

0 Actividad nula. 0

50

Muy lento; movimientos torpes, inseguros; el operario parece medio dormido y sin interés en el trabajo.

3.2

75

Constante, resuelto, sin prisa, como de obrero no pagado con incentivo, pero bien dirigido y vigilado; parece lento, pero no pierde tiempo adrede mientras lo observan.

4.8

100

Activo, capaz, como de obrero calificado medio, pagado con incentivo; logra con tranquilidad el nivel de calidad y precisión fijado.

6.4

125

Muy rápido; el operario actúa con gran seguridad, destreza y coordinación de movimientos, muy por encima de las del obrero calificado medio.

8

150

Excepcionalmente rápido: concentración y esfuerzo intenso sin probabilidad de durar por largos periodos; actuación de “virtuoso”, solo alcanzada por unos pocos trabajadores sobresalientes.

9.6

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Propuesta 144

CUADRO N° 37 DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO DE ARADOR

Fuente: taller Mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

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Propuesta 145

CUADRO N°38 DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO DEL CULTIVADOR

Fuente: taller Mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

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Propuesta 146

CUADRO N°39 DIAGRAMA DE FLUJO PROÚESTO DE CUCHILLA

Fuente: taller Mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

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Propuesta 147

En el presente diagrama de flujo del proceso analizamos los tiempos

que se utilizan en las operaciones, transporte, inspecciones, demora y

almacenamiento, en el proceso de fabricación actual donde se observa

que dichos tiempos tienen una cantidad de 117 minutos y una distancia

de recorrido de 42 metros lo cual nos indica que solamente se pueden

fabricar 4 aradores diarios, tomando medidas de recorrido y con una

máquina troquel- adora para el corte del cuerpo del arador se establece

los tiempos que se detallan en el mismo diagrama, cuyo total es de 35

minutos con una diferencia de 82 minutos, en el proceso propuesto se

fabrican 14 aradores en las 8 horas de trabajo, que es una ventaja muy

considerable.

El cultivador, así mismo tomado los tiempos propuestos se encuentra

que tenemos una gran diferencia de tiempos, según los datos anotados

en el documento existe una diferencia de tiempos de 63 minutos por

fabricar el cultivador lo cual indica que la propuesta es aceptable para

tener una exitosa rentabilidad para el taller triplicando la producción de

esta herramienta en su fabricación de forma continua.

Es de anotar que se estarían fabricando 10 cultivadores por día en 8

horas de trabajo, considerando el tiempo actual observamos que solo se

fabrica 3,5 cultivadores diarios.

Lo mismo sucede con la tercera herramienta como es la cuchilla

metálica, la misma que con el método actual solo se fabrican 4 cuchillas

en las 8 horas diarias de trabajo, esto nos da a entender que la propuesta

que se expone es rentable para el taller debido a que su producción será

de 14 por el día en 8 horas de trabajo.

Es importante resaltar que en las tres herramientas que se han

estudiado para su fabricación continua, los tiempos son los que al

reducirlos en el proceso de fabricación dan como resultado el aumento de

producción y por consiguiente, un buen beneficio económico, además los

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Propuesta 148

pedidos de las herramientas que solicitan los agricultores serán

entregados a su debido tiempo.

Después de haber analizado el desarrollo del diagrama del flujo de

proceso de cada una de las herramientas ergonómicas tenemos que

seguir con el estudio de aplicación de la valoración del tiempo y seguir

adelante con nuestro objetivo.

Realización y Aplicación de la valoración

Cuando el analista está realizando el registro de valorar a un operario,

se debe mentalizar que la cifra 100 representa el desempeño tipo. Si el

analista opina que la operación se está realizando a una velocidad inferior

o mayor a la que en su concepto es lo normal, aplicara un factor inferior o

mayor al desempeño tipo. Este factor se debe redondear al valor con

múltiplo de 5 mas próximo.

También se debe destacar que la valoración del ritmo nunca da un

valor absoluto, sino un valor relativo fijado por comparación con el valor

tipo, de forma que, al calcular el tiempo corregido, el valor atribuido es el

numerador de una fracción en que el denominador es el valor tipo.

Cuando este último es 100, la fracción viene a ser un porcentaje, que al

ser multiplicado por el tiempo observado da la constante que llamamos

“tiempo básico”.

En la práctica, el producto “tiempo observado x Valor atribuido” muy

rara vez es constante a lo largo de muchos cronometrajes, debido a

razones como:

Variaciones en el contenido de trabajo del elemento.

Inexactitudes en la anotación y registro de los tiempos observados.

Inexactitud de valoración.

Variaciones debido a valores redondeados.

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Propuesta 149

4.2.1.5. Desarrollo de datos tipo

Como se mencionó en el punto anterior, debemos comenzar el

desarrollo de los datos tipo limitando el alcance que tendrán estos datos.

La cobertura en la cual se basara el estudio se define desde que

comienza el proceso con los tiempos de transporte de la materia prima a

el área de dimensionado, luego por las diferentes tareas que componen el

proceso de producción de los productos tipo, llegando finalmente, hasta el

proceso de embalaje y despacho hacia el cliente.

Todas estas partes de la cadena de producción, contienen varios

elementos que son comunes y que, por lo tanto, se pueden reunir en un

banco de datos, que servirán como base para la confección de tablas y

gráficos de datos básicos.

Para las diferentes maquinas que operan durante el proceso de

fabricación, se definirá el factor primordial del tiempo de operación de

maquinaria, a la calidad del material, el cual es el responsable de

diferenciar la dureza entre los materiales y por ende el mayor o menor

tiempo de operación de la maquinaria, también como factor principal se

encuentra el diámetro de espesor del material, el cual permite que un

tiempo pueda variar según el grosor de este diámetro. Para el caso de la

influencia en el tiempo mediante factores secundarios se encuentran la

iluminación, grado de fuerza aplicada, temperatura, experiencia del

trabajador, estado de la maquina, etc.

CUADRO N° 40 TIEMPOS BÁSICOS DE OPERACIONES DE ARADOR

OPERACIONES TIEMPO EN MINUTOS

TRAZADO Y CORTADO 3 5

DOBLADO 2 3

SOLDADO 2 7

ESMERILADO 2 4

PERFORADO 1 2

PULIDO Y PINTADO 1 4 Fuente: taller Mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

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Propuesta 150

En el cuadro las diferentes operaciones que se realizan en la

fabricación del arador habiendo varias de ellas que se repiten en el

desarrollo de las mismas y el tiempo en minutos tipo que se emplean para

su desarrollo.

GRAFICO N° 29

CURVA DE TIEMPO V/S OPERACIONES PARA FABRICAR ARADOR

Fuente: taller Mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

CUADRO N° 41

TIEMPOS BÁSICOS DE OPERACIONES DEL CULTIVADOR

Fuente: taller Mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

012345678

TIEMPO EN MINUTOS

TIEMPO EN MINUTOS

OPERACIONES TIEMPO EN MINUTOS

Trazado cortado 2 5

Torneado 1 12

Doblado 1 3

Soldado 3 7

Esmerilado 3 6

Perforado 1 2

Pulido pintado 1 3

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Propuesta 151

GRAFICO N° 30

CURVA DE TIEMPO V/S OPERACIONES PARA FABRICAR

CULTIVADOR

Fuente: taller Mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes.

CUADRO N° 42

TIEMPOS BÁSICOS DE OPERACIONES DE LA CUCHILLA

Fuente: taller Mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

0

2

4

6

8

10

12

14

TIEMPO EN MINUTOS

TIEMPO EN MINUTOS

OPERACIONES TIEMPO EN MINUTOS

Trazado Corte 3 6

Esmerilado 2 6

Doblado 1 2

Soldado 3 7

Perforado 1 2

Pulido Pintado 1 3

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Propuesta 152

GRAFICO N° 31

CURVA DE TIEMPO V/S OPERACIONES PARA FABRICAR CUCHILLA

Fuente: taller Mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

4.2.1.6. Interpretación de curvas

Mediante la grafica de las curvas de tiempo versus operaciones,

podemos interpretar tiempos básicos que se encuentren dentro de los

rangos de las operaciones definidas en cada una de las tablas de

gráficos, es decir, nos fijamos en la curva y todas las operaciones

repetidas que estén desde que comienza la curva hasta que termina la

misma, es factible estimar tiempos básicos para las diferentes maquinas

de cada proceso.

A lo anterior, debemos calcular el tiempo tipo final sumando los

tiempos básicos de transporte, los suplementos de preparación de

maquinaria y bodegaje y por ultimo incluimos los tiempos tipo de los

operarios dependiendo de cada operación que estos realicen.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

TIEMPO EN MINUTOS

TIEMPO EN MINUTOS

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Propuesta 153

4.2.1.7. Tiempos de transporte, preparación y almacenamiento

El tiempo de transporte es un factor primordial en el estudio del trabajo

debido, fundamentalmente, a que es un factor que puede ser reducido

con mayor facilidad y en un tiempo menor de implementación. Es por ello

que esperamos reducir los tiempos de transporte en la empresa, con los

nuevos métodos de distribución de planta y los carros de transporte de

material, provocando un acortamiento de distancias entre las diferentes

operaciones y un mayor volumen en cada transporte lo que reducirá los

viajes entre cada máquina. Los tiempos de transporte actuales para cada

herramienta tipo vienen dados por la siguiente tabla:

CUADRO N° 43 TIEMPOS BÁSICOS DE TRANSPORTES PARA FABRICACIÓN DE

ARADOR. Trayectorias Distancias(metros

)

Tiempos de Transporte (seg.) y Valorización

Bodega-Banco 2 45 100 47 100 42 100 50 100

Banco-Troquela

dora

3 60 100 65 100 55 100 60 100

Troquel-Soldadora 2 15 100 16 100 18 100 15 100

Soldadora-Puli.Pint. 3 60 100 55 100 65 100 65 100

Puli.Pint.-Bodega 2 60 100 63 100 58 100 62 100

Tiempos Básicos (seg.) Promedio

(seg./trayecto)

Bodega-Banco 2 45 47 42 50 46

Banco- Troquel 3 60 65 55 60 60

Troquel-Soldadora 2 15 16 18 15 16

Soldadora-Puli.Pint. 3 60 55 65 65 61,25

Puli.Pint.-

Almacenam

2 60 63 58 62 60,75

Fuente: taller Mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

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Propuesta 154

CUADRO N° 44

TIEMPOS BÁSICOS DE TRANSPORTES PARA FABRICACIÓN DEL CULTIVADOR.

Fuente: taller Mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

CUADRO N° 45 TIEMPOS BÁSICOS DE TRANSPORTES PARA FABRICACIÓN DE LA

CUCHILLA.

Fuente: taller Mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

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Propuesta 155

CUADRO N° 46

TIEMPOS TIPO DE PREPARACIÓN DE MAQUINARIA Y

ALMACENAMIENTO

Fuente: taller Mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

La preparación de la maquinaria es muy importante para realizar las

operaciones en el proceso de fabricación de las herramientas

ergonómicas, porque en la propuesta se tiene muy en cuenta la

optimización de las operaciones y aprovechar el tiempo y evitar demoras,

factores que llevan a elevar el costo del producto, los valores del cuadro

anterior se obtuvieron mediante un seguimiento que se realizó en el taller

A.T.R., por medio de cronómetro y con la colaboración del personal que

labora en este taller el mismo que ha sido objeto para realizar el estudio

para lograr un proceso optimo y con una mayor rapidez de producción y

obtener un beneficio económico para los que hacen este centro de

trabajo.

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Propuesta 156

4.2.2. Cuadros de comparación del tiempo unitario y por lote

CUADRO N° 47

PLANILLA DE TIEMPOS TIPO UNITARIO Y POR LOTE DE FABRICACIÓN, EN SECUENCIA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE

PRODUCCIÓN DE UN ARADOR

Fuente: taller Mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

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Propuesta 157

CUADRO N°48 PLANILLA DE TIEMPOS TIPO UNITARIO Y POR LOTE DE

FABRICACIÓN, EN SECUENCIA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UN CULTIVADOR

Descripción de operaciones N°

operación

TIEMPOS

Lote de fabricación: 4 u/lote Unitario

(seg.-H / u)

Por Lote

(min-H / lote)

Transporte de varilla de acero de 10mm.x 6M 1 120 8

Preparación de puesto y corte de varilla. 2 240 16

Inspección de medidas de piezas cortadas (3) 3 60 4

Transporte de pieza a torno. 4 120 8

Preparación de puesto para tornear puntas en

varillas.

5 720 48

Inspección de medidas a pieza torneadas. 6 60 4

Transporte de tubo para cortado. 7 145 9,66

Preparación de puesto para soldado y

esmerilado

8 360 24

Perforado de pieza. 9 120 8

Transporte de piezas para ensamblar y soldar. 10 260 17,33

Preparación de puesto para esmerilar y pulir 11 180 12

Inspección de medidas. 12 60 4

Pintado de cultivador. 13 135 9

Transporte para almacenamiento de cultivador 14 120 8

Total min.-H / u 45

Total min.-H / lote 179,99

Total h-H / lote 2,99

Fuente: taller Mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

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Propuesta 158

CUADRO N° 49

PLANILLA DE TIEMPOS TIPO UNITARIO Y POR LOTE DE FABRICACIÓN, EN SECUENCIA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE

PRODUCCIÓN DE UNA CUCHILLA

Fuente: taller Mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

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Propuesta 159

4.2.2.1. Calculo de costos de producción

El éxito o el fracaso de una empresa fabrica o taller en la competencia

entre sus competidores pueden depender de la exactitud con que logre

fijar el precio de sus productos. Si no se conoce precisamente el tiempo

que lleva su fabricación no se pueden calcular los costos de mano de

obra, máquina y materia prima, ni muchos costos indirectos que varían en

función del tiempo, como el consumo de electricidad y combustible, los

arriendos y los sueldos de los empleados y jefes de diversa categoría.

Es por ello que se hace indispensable conocer los costos de

producción que sean reales y fiables, para el taller mecánico A.T.R.,

debido a que esto marcara la diferencia que pueda tener con sus

competidores y si ya la tiene, potenciar aun más sus ventajas en costos.

4.2.2.2. Formulas utilizadas en el cálculo de costos de producción

A continuación se adjuntaran diferentes formulas y métodos para

calcular los costos de producción y los factores indirectos que influyen en

el costo de realizar un producto.

Considerando como unidad básica de tiempo la hora (h), podemos

definir ecuaciones para calcular el consumo de la mano de obra y de la

maquinaria, estas son:

Consumo MO = GeMO (h-H) = N° horas (h) x N° Trabajadores (H)

Consumo MQ = GeMQ (h-Mq) = N° horas (h) x N° Máquinas (Mq)

Otra de las formulas utilizadas corresponde al cálculo del largo de las

barras y el número de unidades (pernos) que se derivan de cada barra.

Estas formulas se muestran a continuación:

Largo de barras = L1 = largo comercial – despunte de barra

N° de piezas por barra = L1 / (desarrollo de longitud de cada barra + 1,5

mm)

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Propuesta 160

4.2.2.3. Productividad tipo de la Mano de obra, Maquinaria y

Materia prima

Productividad de la Mano de Obra tipo:

Productividad Maquinaria tipo:

Productividad de Materia Prima tipo:

4.2.2.4. Consumo unitario tipo de la mano de obra, maquinaria y

materia prima

El consumo unitario o gasto específico (Ge), se define como el inverso

de la productividad, por lo tanto tenemos las siguientes formulas:

Consumo unitario de Mano de obra tipo:

Consumo unitario de Maquinaria tipo:

PMOT (u/h-H) = N° productos

horas-Hombre

PMQT (u/h-Mq) = N° productos

horas-Máquina

PMPT (u/uMP) = N° productos

Unidades de MP

GeMOT (h-H/u) = horas – Hombre

N° productos

GeMQT (h-Mq/u) = horas – Maquina

N° productos

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Propuesta 161

Consumo unitario de Materia prima tipo:

4.2.2.5. Costo unitario tipo

En función de la productividad:

En función de los gastos específicos:

Donde:

v (h-H)=Costo de la hora-Hombre para la empresa en ($/h-H)

v (h-Mq)=Costo de la hora-Maquina para la empresa en ($/h-Mq)

vMP =Valor de la materia prima en ($/unidad de materia prima)

CIT/u =costo indirecto por unidad producida en ($/u)

4.2.2.6. Costos Indirectos

Los costos indirectos están relacionados con la totalidad de los costos

que no están involucrados directamente en el proceso de fabricación de

un producto, pero si se deben tomar en cuenta al momento de realizar

Costo unitario tipo:

CuT = 1 x v(h-H) + 1 x v(h-Mq) + 1 x vMP + CIT/u

PMOT PMQT PMPT

PMOT

GeMPT (uMP/u) = unidades de MP

N° productos

Costo unitario tipo:

CuT = GeMOT x v(h-H) + GeMQT x v(h-Mq) + GeMPT x vMP + GeMOT x

vCIT/u

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Propuesta 162

una estimación del costo unitario para un producto, ya que forman

factores complementarios para que este producto se pueda llevar a cabo

como por ejemplo los costos de remuneración para jefes de producción, o

gastos administrativos. Es por ello que, a continuación, se especificaran

una serie de tablas que mostraran datos de la propuesta de mono de obra

indirecta y gastos indirectos propuestos, que están dados por un periodo

anual.

CUADRO N° 50 REMUNERACIÓN DE EMPLEADOS DEL TALLER MECÁNICO A.T.R.

PROPUESTA SUELDO DE PERSONAL MANO DE OBRA INDIRECTA

GERENTE SUPERVISOR SECRETARIA TOTAL

SUELDO BASE 1.300,00

900,00 500,00

2.700,00

BENEFICIOS SOCIALES 128,33

95,00 61,67

285,00

BONO POR PRODUCCIÓN 112,50

150,00 75,00

337,50

SUELDO PROMEDIO MENSUAL MOI

1.540,83

1.145,00 636,67

3.322,50

SUELDO ANUAL MOI 18.489,96 13.740,00 7.640,04 39.870,00

SUELDO POR DÍA 51,36

38,17 21,22

110,75

COSTO UNITARIO 1,35

1,00 0,56

2,91

Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

CUADRO N° 51 CALCULOS DE OTROS GASTOS INDIRECTOS

CALCULO DE OTROS GASTOS INDIRECTOS PROPUESTO

GASTOS DE ALQUILER 4800,00

SERVICIOS BASICOS 1440,00

SEGUROS 3600,00

MANTENIMIENTO 360,00

TOTAL GASTOS ANUALES 10200,00

Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

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Propuesta 163

Las tablas anteriores, muestran los costos que tiene el taller mecánico

A.T.R. y que no afectan directamente al proceso de fabricación, y a partir

de estos valores se obtendrá el valor de los costos indirectos por hora

hombre:

Valor costos indirectos = 50.070($/año) 3 operarios x 2.304(h-H/año)

Valor costos indirectos = 7.243,9 ($/h-H)

4.2.2.7. Costo y gastos específicos unitarios de Mano de obra

Para calcular el valor que representa para la empresa una hora –

hombre, se debe en primer lugar indicar que el estudio de tiempos fue

realizado a operarios calificados que poseen la suficiente experiencia y

destreza en su trabajo, por lo tanto el costo de la mano de obra se

estimara solamente para los operarios. En segundo lugar, estimar la

cantidad de horas que los operarios prestan al taller.

CUADRO N° 52

SUELDO DE MANO DE OBRA DIRECTA

PROPUESTA SUELDO DE PERSONAL MANO DE OBRA DIRECTA

TORNERO SOLDADOR AYUDANTES PINTOR TOTAL

SUELDO BASE 600,00 600,00 600,00 450,00 2.250,00

BENEFICIOS SOCIALES 70,00 70,00 70,00 57,50 267,50

SOBRETIEMPOS 160,00 160,00 160,00 120,00 600,00

PROMEDIO SUELDO MENSUAL 830,00 830,00 830,00 627,50 3.117,50

PROMEDIO DE SUELDO ANUAL 9.960,00 9.960,00 9.960,00 7.530,00 37.410,00

SUELDO POR DÍA 27,67 27,67 27,67 20,92 103,92

CANTIDAD PRODUCIDA 40 38 78 78

COSTO UNITARIO 0,69 0,73 0,35 0,27 2,04

CANTIDAD DE OPERARIOS 1 1 2 1 5 Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

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Propuesta 164

CUADRO N° 53

RESUMEN DE GASTOS ESPECÍFICOS TIPO DE MATERIA PRIMA SEGÚN HERRAMIENTAS ESTUDIADAS.

GASTO ESPECIFICO DE MATERIA PRIMA TIPO

Tipo de Material Cantidad Precio Unitario Precio

Proporcional

Lámina de acero 1 $ 80,00 $ 1,66

Varilla 12 mm. 1 $ 8,00 $ 0,66

Varilla 10 mm. 1 $ 6,00 $ 0,4

Tubo de 32 mm. diámetro 1 $12,00 $ 0,45

Platina de acero SAE 1020 de

62mmx4mm espesor

1 $15,00 $ 0.50

Electrodos 60-11 de 1/8 9 $ 2 $ 1,20

Pintura 1/16 de galón 3 $15 $ 2,82

Madera 3 $ 2,5 $ 7,50

Tornillos 3 $ 0,05 $ 0,15

TOTAL $ 15,34

Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

4.2.2.8. Costo y Gastos específicos unitarios de Maquinaria

Para realizar el cálculo de costo de las horas – máquina, se deben

considerar dos factores en los cuales está la base del costo que

representa la maquinaria al proceso de fabricación de una herramienta

ergonómica, el primero es la depreciación que posee la máquina y en

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Propuesta 165

segundo lugar la cantidad de gastos por operación y de mantenimiento

que se pueda asignar directamente a cada máquina.

CUADRO N° 54

CALCULO HORA MAQUINA

CALCULO DE HORA MÁQUINAS PROPUESTA

MÁQUINA TORNO SOLD.

TIG-MIC TALADRO AMOLADORA TROQUELD. COMPRESOR ESMER. MULT. TOTAL

DEPRECIACIÓN ANUAL

800,00

750,00 70,00 100,00

500,00 95,00

300,00

2.615,00

DEPRECIACIÓN MENSUAL

66,67

62,50 5,83 8,33

41,67 7,92

25,00

217,92

DEPRECIACIÓN POR DIA

2,22

2,08 0,19 0,28

1,39 0,26

0,83

7,26

DEPRECIACIÓN POR HORA

0,28

0,26 0,02 0,03

0,17 0,03

0,10

0,91

Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

CUADRO N° 55

COMPARACIÓN DE GASTOS Y PRODUCCIÓN DIARIOS ACTUAL Y PROPUESTA

GASTOS DIARIOS ACTUAL

COSTO DE MATERIA PRIMA 66,47

SUELDO ACTUAL DEL PERSONAL POR DIA MOD 33,50

SUELDO ACTUAL DEL PERSONAL POR DIA MOI 34,67

CALCULO DE HORA MÁQUINAS ACTUAL 0,22

CALCULO DE OTROS GASTOS INDIRECTOS ACTUAL 1,37

TOTAL GASTOS DE PRODUCCION 136,22

PRODUCCIÓN DIARIA 200,00

UTILIDAD APROX. DIARIA 63,78

Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

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Propuesta 166

CUADRO N° 56

COMPARACIÓN DE UTILIDADES

ACTUAL Y PROPUESTA

GASTOS DIARIOS PROPUESTOS

MATERIA PRIMA 194,31

SUELDO PROPUESTO DEL PERSONAL POR DIA MOD 103,92

SUELDO PROPUESTO DEL PERSONAL POR DIA MOI 110,75

CALCULO DE HORA MÁQUINAS PROPUESTO 0,19

CALCULO DE OTROS GASTOS INDIRECTOS PROPUESTO

0,75

TOTAL GASTOS DE PRODUCCION 409,91

PRODUCCIÓN DIARIA 633,33

UTILIDAD APROX. DIARIA 223,42

Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

La diferencia diaria es de: 223,42-63,78= $ 159,64

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CAPITULO V

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

5.1. Plan de inversión y financiamiento

A continuación se detallan valores del plan de inversión que se lleva a

cabo en la adecuación del taller mecánico A.T.R., el mismo que se

realizará mediante un financiamiento a través de la Corporación

Financiera Nacional.

HERRAMIENTAS ERGONOMICAS (en USD)

CUADRO N° 57

INVERSIONES EN LA ADECUACIÓN DELTALLER

Descripción Costos ( en

USD) Reparación del Piso de Concreto 1.200,00 Pintura de las Paredes 400,00 Reparación del techo 1.100,00 Conexiones de Electricidad 500,00 Reconstrucción de la Oficina 540,00

Total 3.740,00 Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

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Evaluación Económica y Financiera 168

CUADRO N° 58

INVERSION EN MAQUINAS Y EQUIPOS

Descripción Costos ( en USD)

Costos Totales (en

USD)

Tiempo de

Vida/Años

Maquinarias y Equipo 10.650,00 Mesas de trabajo

200,00 5 Soldadoras tipo TIG-MIG 4.500,00 5 Cizalla 350,00 5 Máquina para Conos 150,00 5 Esmeriladora múltiple 1.050,00 5 Dobladora Manual 1.200,00 5 Compresor 200,00 5

Troquel adora 3.000,00 5

Instalaciones e Inventario 1.200,00

Computador 1.200,00 3

Total 11.850,00 11.850,00

Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

CUADRO N°59 COSTOS VARIABLES POR PRODUCTO

Descripción Cuchillas Cultivador Arado varilla lisa 3/8 0,20 0,20 varilla lisa 1/2 0,66 platina 3/16 x 2" 0,50 tubo 1 1/4" x 2mm 0,15 0,15 0,15

plancha negra 2mm 1,66

mango - madera 2,50 2,50 2,50

electrodos 0,40 0,40 0,40

tornillo 0,05 0,05 0,05

pintura 0,94 0,94 0,94

Total 4,74 4,24 6,36 Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

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Evaluación Económica y Financiera 169

CUADRO N°60 INVENTARIO INICIAL DE BIENES

Descripción Cantidad Costo

Materiales Total

cuchillas 288 4,74 1.365,12

Trinches 192 4,24 814,08

Arado 288 6,36 1.831,68

Total 4.010,88 Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

CUADRO N° 61 ACTIVOS CORRIENTES

Activos Corrientes (en USD)

Inventario inicial de bienes 4.010,88

Caja y Bancos 5.899,12

Cuentas por Cobrar 0,00

Total 9.910,00 Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

CUADRO N° 62 COSTOS DE CONSTITUCION

Descripción (en USD)

Cargos Notariales 500,00

Otros certificados oficiales(registros y patentes) 2.000,00

Costos de Planificacion (estudios, impuestos, consultorías, etc)

Total

2.500,00

Fuente: Taller mecánico A.T.R. Elaborado por: Washington Vera Reyes

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Evaluación Económica y Financiera 170

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Evaluación Económica y Financiera 171

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Evaluación Económica y Financiera 172

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Evaluación Económica y Financiera 173

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Evaluación Económica y Financiera 174

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Evaluación Económica y Financiera 175

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Evaluación Económica y Financiera 176

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Evaluación Económica y Financiera 177

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5.2. Evaluación Financiera (Coeficiente beneficio/costo, TIR, VAN,

Periodo de recuperación del capital)

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Evaluación Económica y Financiera 178

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Evaluación Económica y Financiera 179

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Evaluación Económica y Financiera 180

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Evaluación Económica y Financiera 181

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Evaluación Económica y Financiera 182

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Evaluación Económica y Financiera 185

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Evaluación Económica y Financiera 186

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Evaluación Económica y Financiera 187

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CAPITULO VI

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA

6.1. Planificación y cronograma de implementación

Después de haber aprobado un método propuesto, el paso siguiente

es instalarlo. Con frecuencia, los analistas muchas veces no participan

durante los trabajos de esta etapa. No debe suponerse que la

implantación se realizará de manera automática y de acuerdo con la

propuesta. Una persona de mantenimiento, un mecánico o un trabajador

puede hacer un pequeño cambio o modificación sin que se las considere

importante.

En el taller A.T.R., a continuación del análisis del proceso de

fabricación de las herramientas ergonómicas se debe participar en los

trabajos de instalación, para asegurar que todos los detalles se realicen

de acuerdo con el plan propuesto. Debe verificarse que: el taller, que es el

centro de trabajo donde se realizan las actividades de fabricación debe

estar equipado con la maquinaria propuesta; de proporcionar también las

condiciones de trabajo planteadas; es elemental cumplir con las

recomendaciones, y que el progreso del trabajo sea satisfactorio. Debe

adiestrar con el nuevo método a operarios, al supervisor, al personal

administrativo y a otros. En este momento, cuando la instalación esté

terminada, los empleados contarán con una visión clara y mayor

aceptación del método propuesto.

Después de instalado el nuevo equipo de trabajo, se debe verificar

todos los aspectos para ver si cumplen con las especificaciones técnicas

establecidas. En particular, habrá de verificar que: las distancias tienen la

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Programación para Puesta en Marcha 190

longitud correcta, las herramientas cuentan con el filo adecuado; que los

mecanismos funcionen como se propone; se tienen que haber resuelto los

problemas de desorden en el taller; que las características de seguridad

son operativas; el material está disponible en las cantidades planteadas;

que las condiciones de trabajo en el taller sean las previstas en el estudio

realizado, y todas las partes que intervienen en este estudio cuenten con

toda la información del nuevo método que se va a poner en marcha.

Cuando todos los elementos del nuevo método están listos para la

operación, se designa al operario que trabajará con el sistema propuesto.

Se debe estar junto al operario el tiempo que sea necesario para

familiarizarlo con la nueva asignación. Esta etapa puede tomar unos

cuantos minutos, horas o incluso varios días, dependiendo de la

complejidad, adaptación, flexibilidad y habilidad con la que cuenta el

trabajador del taller.

Cuando el operario comienza a entender el método y es capaz de

trabajar de manera correcta. No se debe considerar terminada la etapa de

instalación hasta verificar varias veces los procesos de fabricación en los

primeros días para asegurar que el método propuesto trabaja como se

planteó. También debe observar al supervisor para estar seguro de que

verifica y supervisa el nuevo método de fabricación de herramientas

ergonómicas.

La mejora de métodos se puede usar para simplificar una organización

de servicio, mejorar los métodos también es efectivo en los

procedimientos de oficina, en un departamento de ingeniería industrial de

una compañía, la mejora de métodos también se puede aplicar a

operaciones menos tradicionales como un laboratorio de análisis, etc.

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Programación para Puesta en Marcha 191

6.2. Cronograma de implementación

GRAFICO N° 32

ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA EL TALLER A.T.R.

Elaborado por: Washington Vera Reyes

6.2.1. Tablas de decisiones – Diagrama de Gant

Las tablas de decisiones constituyen un enfoque estructurado para

eliminar la subjetividad de la toma de decisiones, es decir, para

determinar cuál entre varios cambios de métodos alternativos debe

implantarse. como se observa en el siguiente grafico.

GERENTE

SECRETARIA

SUPERVISOR

TORNERO TORNERO

SOLDADOR PINTOR

AYUDANTE 1

AYUDANTE 2

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Programación para Puesta en Marcha 192

GR

AF

ICO

N

° 3

3

DIA

GR

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A D

E G

AN

TT

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CAPITULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Conclusiones

Este estudio ha tenido como objetivo principal conocer los métodos y

tiempos de fabricación de herramientas ergonómicas para la agricultura,

analizando el actual sistema de producción existente en el taller mecánico

A.T.R.

Se enfatizo en detectar las virtudes y falencias en los distintos

procesos y trabajos involucrados directa o indirectamente desde la llegada

de la materia prima hasta el despacho del producto terminado.

Al analizar los distintos procesos en la fabricación de una herramienta

se pudo constatar que la ubicación de las maquinas dentro del taller no es

la más adecuada con lo cual se sugiere un programa de producción

ordenado y claro con el fin de obtener una secuencia lógica de las

operaciones destinada a lograr un circuito que evite extensos y repetidos

traslados de materiales durante el proceso.

En las distintas etapas de producción es posible obtener importantes

economías de tiempo y mano de obra optimizando el manejo del

transporte interno y distribución de la maquinaria, lo que produce un

acortamiento de las trayectorias del transporte de materiales en proceso,

en la mayoría de los casos, pequeños cambios en el taller otorgan

grandes ventajas.

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Conclusiones y Recomendaciones 195

Con una disposición correcta de las máquinas, consecuente con los

ciclos de trabajo, es posible, en combinación con elementos de transporte

adecuados, reducir al grado mínimo los tiempos improductivos desde el

material de partida al producto terminado, tal medida facilita además la

vigilancia y control de calidad continua durante el proceso.

Dentro de la sección de fabricación de las herramientas, se ha

encontrado muchas veces un desorden en cuanto a residuos y accesorios

ya sea de utilización en las máquinas o de transporte, lo cual produce un

entorpecimiento del buen funcionamiento de los operarios en su trabajo

diario y aumenta el grado de riesgo a producir accidentes de trabajo. Es

por ello que se debe dar énfasis a que en el taller se tomen las medidas

necesarias para desarrollar un plan de aseo y orden dentro de la

dependencia de producción con el fin de reducir los obstáculos que

ocasionan un aumento en los tiempos de operación y transporte. Una

recomendación, de fácil implementación y con costos irrelevantes, es

marcar un trazado peatonal en el piso entre las diferentes rutas en los

cuales los trabajadores transitan para realizar las diferentes operaciones y

procurar que las marcaciones estén siempre libres de obstáculos y a la

vez que sean lo más notoria posible para el trabajador. Este método crea

una solución posible al problema de transporte, reduciendo el tiempo

entre cada operación y a la vez los riesgos de accidentes en la sección.

Por otra parte, el sistema de transporte de la materia prima que se

maneja actualmente en el taller A.T.R., produce ineficiencias como:

Un aumento de los tiempos de transporte, debido a métodos

artesanales de traslado de material.

Importante riesgo de accidente frente a este método de transporte.

Grandes esfuerzos físicos en el traslado de material.

Altos niveles de ruido, en el momento del contacto del material con

las herramientas que realizan el proceso de fabricación.

Deficiencia en la entrega a tiempo de los pedidos de las

herramientas ergonómicas para la agricultura.

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Conclusiones y Recomendaciones 196

Todas estas desventajas causan ineficiencias en los métodos de

trabajo y por lo tanto se hace primordial realizar mejoras.

7.2. Recomendaciones

Entre algunas mejoras que son de simple implementación se

recomienda:

La redistribución de la sección de fabricación de las herramientas

ergonómicas, ya mencionada en el capítulo IV.

En el caso de la operación de cortado de la lámina de acero para el

arador, se recomienda utilizar un material de acero especial para la

fabricación de la matriz de corte, tanto para la parte interna como la

parte externa porque éstas servirán como cuchillas en el corte de la

lámina.

Además, como crítica constructiva, se debe mencionar la falta de

personal encargado de realizar el transporte entre las diferentes

operaciones, debido a que actualmente esta labor la realiza el mismo

operario que posteriormente debe fabricar las herramientas ergonómicas,

esta pérdida de tiempos provoca que el método de trabajo sea ineficiente

si comparamos la utilidad que puede tener un operario dedicado

solamente a realizar sus labores en el puesto de trabajo y costear el

contrato de otro trabajador para suministrarle material para procesar, a

realizar el mismo operario la labor de transportar y procesar el material a

fabricar.

Por otra parte, el estudio ha tenido como objetivo, poder conocer los

tiempos en los cuales los operarios realizan sus trabajos, los tiempos de

transportes, los tiempos de preparación, tiempos de almacenamiento de

los productos, y las formas en que se pueden mejorar estos tiempos

mediante cambios en los métodos de trabajo que maneja el taller. Estos

útiles son de vital importancia para el supervisor de operaciones control

de la producción, ya que se les entregará una base para poder estimar

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Conclusiones y Recomendaciones 197

concretamente tiempos de producción bajo todas las consideraciones

existentes de los empleados y maquinaria, pudiendo proyectar una

planificación de la producción con un alto nivel de seguridad de

cumplimiento de fechas estipuladas.

Además el estudio permite tener conocimientos del costo de la hora

hombre, hora maquina y en conjunto a los valores de la materia prima y

los diferentes costos indirectos, se logra estimar el costo en que incurre el

taller al fabricar un producto y con ellos diferentes lotes de fabricación.

Si la dirección se puede fiar en la precisión de los costos, le es posible

fijar precios debidamente ajustados, con dos posibles resultados:

Si los precios son inferiores a los de sus competidores, tendrá la

satisfacción de saber que no corre peligro por vender más barato;

si son superiores, se debe tratar de reducir los costos (que resulten

posibles) con mayor seguridad y sabiendo los márgenes de que

dispone para hacerlo.

Las planillas que se realizaron para calcular las horas-Hombre por

lotes de fabricación será la herramienta que se ha mencionado, para

conocer los tiempos que demoraran en cada tarea de la producción total,

y solo se deberá conocer el lote de fabricación para poder calcular

proyecciones de tiempos para el proceso de producción, ya que los

tiempos dados están estandarizados por el estudio de tiempos y los

métodos de fabricación utilizados por los operarios son constantes con lo

cual se refleja lo que realmente está demorando el personal y la

maquinaria en fabricar un producto, considerando todos los factores que

pueden influir en los operarios y ayudantes, como fatiga, una mala

ventilación, etc..

Al observar los márgenes de utilidad y/o pérdida de ingresos por venta,

se aprecia que de la totalidad de las herramientas ergonómicas

estudiadas existe un margen de utilidad que es significativo y que

representa cerca del 80% de todo el proceso estudiado, al igual que si se

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Conclusiones y Recomendaciones 198

calcula el margen de contribución (porcentaje de contribución de ventas

sobre el costo primario) se obtiene que cerca del 80% del proceso

estudiado resulta con un margen positivo significando que el producto

tiene un porcentaje de utilidad que permite absorber los costos indirectos,

por lo tanto los precios de venta, visto de este punto de vista, se

encuentran sustentable para los costos primarios que posee la sección de

fabricación de herramientas ergonómicas. Pero en conclusión los precios

que tiene actualmente el taller poseen márgenes que le están dando

utilidad y no pérdidas como se creía al inicio del estudio. Todas las

recomendaciones y propuestas realizadas en el taller, como rediseño de

la distribución de planta, mejoras en los métodos de transporte, reducción

en el porcentaje de perdidas, contratación de personal para acelerar el

proceso de fabricación transporte de material, proporcionan una

importante utilidad para el taller debido a que los métodos actualmente

son aun artesanales en muchos aspectos, y esto provoca que la

capacidad de producción sea baja como se ha demostrado muchas veces

con el atocha miento de productos por procesar y las demoras en la

entrega. Las propuestas, recomendaciones y entrega de resultados como

planillas de tiempos y herramientas de información de costos tipo por

unidad, entregarán, en primer lugar, un aumento de la capacidad de

planificación y control para el supervisor de planificación de la sección de

fabricación reduciendo el atocha miento de producción y con ello el

cumplimiento de las fechas de entrega de productos y en segundo lugar,

el conocimiento de los costos de realizar un producto provocara que los

ingresos por venta se incrementen, ya sea aumentando el valor de los

productos que estaban con un margen de pérdida o realizando las

diferentes propuestas ya mencionadas para el mejoramiento de la

productividad en la sección de elaboración de herramientas ergonómicas.

Finalmente, cabe concluir que es de suma importancia continuar con

este estudio dentro del taller con el fin de aumentar la información de los

métodos y tiempos que día a día se desarrollan en las empresas y van

cambiando por motivos como cambio de personal, de maquinaria,

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Conclusiones y Recomendaciones 199

redistribuciones de planta, etc. Todos estos factores producen e influyen

directamente en el cambio de tiempos que se estiman en cada estudio

que se realice. Por ello recomendamos a los representantes del taller

mecánico A.T.R., no obviar estas técnicas de mejoramiento de la

producción y proseguir con los estudios mediante capacitación de un

personal apto y exclusivo para ello, con lo cual a corto plazo se

aumentarán los costos pero a mediano y largo plazo contribuye a mejoras

y con ello a una disminución de costos que estamos seguro aumentaran

los ingresos para el taller.

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GLOSARIO DE TERMINOS

Acreditar Colocar fondos en una cuenta

Actividades Corresponde al conjunto de acciones que comprometen

recursos y tiempo, que es preciso realizar para alcanzar los objetivos

propuestos en un proyecto

Activo Representa los bienes y derechos que posee una empresa, tales

como dinero, edificios maquinarias, cuentas por cobrar, inversiones en

papeles de mercado, valorizaciones, inventarios, etc.

Adaptación son todas las estructuras o mecanismos que posee cualquier

ser vivo para poder vivir en lugar determinado y realizar sus funciones

básicas, perpetuando su especie.

Administrar Organizar los bienes económicos propios o ajenos. Distribuir

ordenadamente una cosa. Aplicar o hacer tomar una medicina. Repartir,

dar o conferir un sacramento. Gobernar, dirigir.

Ahorro Es parte del ingreso que no se gasta. Se puede hacer una

distinción entre ahorro privado, público y externo

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Glosario de Términos 201

Análisis Un análisis es el acto de separar las partes de un elemento para

estudiar su naturaleza, su función y/o su significado

Asistencia técnica Servicio que presta una institución determinada a

otras instituciones a través de profesionales según el tipo de asistencia

técnica, con el propósito de mejorar sus conocimientos en un producto.

Beneficiario Persona o grupo de personas que reciben los beneficios de

un proyecto de inversión. Persona a la cual se transfiere un activo

financiero o a favor de quien se emite un título o un contrato de seguro

Calidad total Es una sistemática de gestión a través de la cual la

empresa satisface las necesidades y expectativas de sus clientes, de sus

empleados de los accionistas y de toda la sociedad en general, utilizando

los recursos de que dispone: personas, materiales, tecnología, sistemas

productivos, etc.

Contrato Convenio formal entre dos o más personas para constituir,

reglar, modificar o extinguir un vínculo. Los contratos son indispensables

en la práctica comercial, pues ellos dan valides jurídica a las

transacciones entre las partes permitiendo, en caso de incumplimiento,

que operen las leyes vigentes

Estrategia El término 'estrategia' se utiliza de forma habitual en los más

diversos contextos, pero la incorporación de la estrategia a nuestro

lenguaje común es relativamente reciente. Hace algo más de medio siglo,

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Glosario de Términos 202

el uso de este término se restringía al campo militar y al mundo de la

diplomacia.

Fabricación en serie La fabricación en serie, de alguna manera, llegó

para modificar los criterios y creencias vigentes y sin lugar a dudas dio

lugar al crecimiento y desarrollo de la industria en general, ya que el

alcance fue fenomenal en todos los tipos de industrias haciéndola más

eficiente y abaratando costos.

Fatiga Es la respuesta más normal y común que un individuo manifestará

como consecuencia de las siguientes situaciones: despliegue de un

importante esfuerzo físico, estrés emocional, aburrimiento y falta de

sueño, entre los más ordinarios.

Financiamiento Es el conjunto de recursos monetarios financieros para

llevar a cabo una actividad económica, con la característica de que

generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que complementan

los recursos propios. Recursos financieros que el gobierno obtiene para

cubrir un déficit presupuestario. El financiamiento se contrata dentro o

fuera del país a través de créditos, empréstitos y otras obligaciones

derivadas de la suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro

documento pagadero a plazo.

Flujo de caja Trata de establecer las entradas y salidas de efectivo que

ha tenido o puede tener una compañía en el futuro.

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Glosario de Términos 203

Inexactitud Falta de precisión o ajuste de una cosa con otra cosa.

Imprecisión. Dicho o afirmación que no se ajusta totalmente a la verdad

Instalar Colocar en el lugar y la forma adecuados las cosas necesarias

para un servicio. Establecer o acomodar a una persona en un lugar,

especialmente si es para fijar su residencia. Poner en el lugar destinado a

un servicio todo lo necesario para que pueda ser utilizado.

Método Es una especie de brújula en la que no se produce

automáticamente el saber, pero que evita perdernos en el caos aparente

de los fenómenos, aunque solo sea porque nos indica como no plantear

los problemas y como no sucumbir en el embrujo de nuestros prejuicios

predilectos. El método independiente del objeto al que se aplique, tiene

como objetivo solucionar problemas.

Organigrama Un organigrama sirve para indicar gráficamente la

estructura organizativa de una empresa u organización. Es preciso y

condición sin equanom que el mismo refleje fielmente la estructura

organizativa que mencionábamos y la división jerárquica que ostenta una

empresa

Productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento. En

un enfoque sistemático decimos que algo o alguien es productivo con una

cantidad de recursos (insumos) en un periodo de tiempo dado se obtiene

el máximo de productos.

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Glosario de Términos 204

Propuesta Es una idea que se pretende llevar a cabo, no sin antes ser

revisada por un superior o supervisor que juzgara la exposición de tal

empresa y cuya autorización será condición para que esta idea se lleve a

cabo.

Proceso es el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno en un lapso

de tiempo. Es la marcha hacia un fin determinado.

Rentabilidad La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar

suficiente utilidad o beneficio

Sistemas Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados

y relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los

sistemas reciben (entrada) datos, energía o materia del ambiente y

proveen (salida) información, energía o materia. Un sistema puede ser

físico o concreto (una computadora, un televisor, un humano) o puede ser

abstracto o conceptual (un software)

Transformar Hacer que una persona o cosa cambie de forma o de

aspecto. Hacer que una cosa cambie o sea distinta, pero sin alterar sus

características esenciales modificar. Hacer que una cosa se convierta en

otra distinta transmutar. Hacer que un lanzamiento se convierta en un

tanto en algunos deportes. Cambiar una persona de aspecto, de carácter,

etc.

Virtuoso Se aplica a la persona que tiene gran habilidad para hacer una

cosa, especialmente para tocar un instrumento musical. Se aplica a la

persona o actitud que tiene buenas virtudes.

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ANEXOS

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Anexos 206

ANEXO N° 1

FABRICACIÓN DE TANQUE PARA COMBUSTIBLE

ANEXO N° 2

ENSAMBLADO DE PIEZAS DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

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Anexos 207

ANEXO N° 3

PINTADO Y ACABADO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

ANEXO N° 4

FABRICACIÓN DE CASTILLO PARA TANQUE ELEVADO DE AGUA

POTABLE

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Anexos 208

ANEXO N° 5

INSTALACIÓN DEL CASTILLO EN LUGAR DONDE SE COLOCARÁ

TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

ANEXO N° 6

MODELO DE REPORTE DE TRABAJO

EMPRESA:___________________________________________________

REPORTE DE TRABAJO No.____________________________________

OPERARIO:__________________________________PERIODO_______________________

Orden

Producción

No. No. No.

Operaciones Realizadas Cantidad Cantidad Cantidad

TOTAL HORAS TRABAJADAS

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Anexos 209

ANEXO N° 7

FORMATO DE ORDENES DE PRODUCCION

CONTROL DE PRODUCCIÓN

EMPRESA:___________________________________________________

OPERARIO:__________________________________PERIODO_______________________

Orden

Producción

No. No. No.

Operaciones

Realizadas

Programa

Realizado

Programa

Realizado

Programa

Realizado

TOTAL

ANEXO N° 8

FORMATO DE CONTROL DE MANTERIA PRIMA

PARA ORDEN DE PRODUCCIÓN No.________________

EMPRESA:___________________________________________________

FECHA DE ENTREGA:__________________________________________

MATERIALES CANTIDAD

ENTREGADA

CANTIDAD

DEVUELTA

CANTIDAD

UTILIZADA

RECIBIÓ:

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Anexos 210

ANEXO N° 9

FABRICACION DE HERRAMIENTAS ERGONÓMICAS

ANEXO N° 10

HERRAMIENTA ERGONÓMICA CULTIVADOR

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Anexos 211

ANEXO N° 11

HERRAMIENTA ERGONÓMICA CUCHILLA

ANEXO N° 12

HERRAMIENTA ERGONÓMICA ARADOR

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Anexos 212

AN

EX

O

13

PL

AN

O D

E A

RA

DO

R

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Anexos 213

AN

EX

O

14

PL

AN

O D

E C

UC

HIL

LA

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Anexos 214

AN

EX

O

15

PL

AN

O D

E C

UL

TIV

AD

OR

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BIBLIOGRAFIA

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