reconversión tecnológica en la planta nobsa cementos boyaca
DESCRIPTION
Reconversión tecnológica en la planta nobsa cementos boyacaTRANSCRIPT
RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA
EMPRESA: CEMENTOS BOYACA S.A.
PLANTA NOBSA
PRESENTADO POR:
EVER JAMID CARDENAS
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE
PRODUCCION MAS LIMPIA
ECOMONIA Y COSTOS AMBIENTALES
FUNDACION UNIVERSITARIA DE SANGIL
“UNISANGIL”
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y
ADMINISTRATIVAS
CONTADURIA PÚBLICA
YOPAL, 2011
PROBLEMA AMBIENTAL
Agua: Elevado consumo de agua
en la producción de cemento.
Emisiones atmosféricas: se
emiten demasiados gases lo que
lleva a tener problemas
atmosféricos en la región.
INFORMACIÓN GENERAL DE LA
EMPRESA
Cementos Boyacá S.A. está
localizada en la ciudad de Nobsa
en el departamento de Boyacá, es
una empresa grande del sector
manufacturero de 170 empleados.
Anualmente produce en promedio
1.6 millones de toneladas de
cemento.
ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA
DISMINUIR EL PROBLEMA AMBIENTAL
SITUACIÓN ANTERIOR SITUACIÓN ACTUAL
33
DIAGRAMA DE FLUJO PRODUCCION DE CLINKERVIA SECO
SiloCrudo
ML1
CL 1
CL 2
CL3
CL 4
Enfriador
H 1
CL 5
PC 1
Caliza
Hazemag
Tolva
Silo carbónPulverizado
ML 1
Carbón
Prehomogenizacion
Correctivo 1Correctivo 2MixGamma-Metrics
Pensilvania
Tolva
Silos de Silos de ClinkerClinker
33
DIAGRAMA DE FLUJO PRODUCCION DE CLINKERVIA SECO
SiloCrudo
ML1
CL 1
CL 2
CL3
CL 4
Enfriador
H 1
CL 5
PC 1
Caliza
Hazemag
Tolva
Silo carbónPulverizado
ML 1
Carbón
Prehomogenizacion
Correctivo 1Correctivo 2MixGamma-Metrics
Pensilvania
Tolva
Silos de Silos de ClinkerClinker
33
DIAGRAMA DE FLUJO PRODUCCION DE CLINKERVIA SECO
SiloCrudo
ML1
CL 1
CL 2
CL3
CL 4
Enfriador
H 1
CL 5
PC 1
Caliza
Hazemag
Tolva
Silo carbónPulverizado
ML 1
Carbón
Prehomogenizacion
Correctivo 1Correctivo 2MixGamma-Metrics
Pensilvania
Tolva
Silos de Silos de ClinkerClinker
SiloCrudo
ML1
CL 1
CL 2
CL3
CL 4
Enfriador
H 1
CL 5
PC 1
Caliza
Hazemag
Tolva
Silo carbónPulverizado
ML 1
Carbón
Prehomogenizacion
Correctivo 1Correctivo 2Mix Correctivo 1Correctivo 2MixGamma-Metrics
Pensilvania
Tolva
Pensilvania
Tolva
Silos de Silos de ClinkerClinkerSilos de Silos de ClinkerClinker
Caliza
Tolva
MLC
Enfriador
AGUA
Filtro
Silo carbón
Pulverizado
ML 1
Hazemag
Carbón
Pensilvania
Tolva
DIAGRAMA DE FLUJO PRODUCCION DE CLINKER
VIA HUMEDA
Caliza
Tolva
MLC
Enfriador
AGUA
Filtro
Silo carbón
Pulverizado
ML 1
Hazemag
Carbón
Pensilvania
Tolva
Caliza
Tolva
MLC
Enfriador
AGUA
Filtro
Silo carbón
Pulverizado
ML 1
Hazemag
Carbón
Pensilvania
Tolva
Hazemag
CarbónCarbón
Pensilvania
Tolva
DIAGRAMA DE FLUJO PRODUCCION DE CLINKER
VIA HUMEDA
ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA
DISMINUIR EL PROBLEMA AMBIENTALVENTAJAS PROCESOS DE PRODUCION POR VIA SECA
34
VENTAJAS PROCESO DE PRODUCCIÓN POR VÍA SECA
PROCESO HÚMEDO PROCESO SECO
TECNOLOGÍ AUTILIZAD A
Tradicional De punta, Moderno. Uso de Tecnologíamoderna que permite volúmenes altos deproducción, con equipos eficientes encuanto a la reducción de consumo deenergía e impacto ambiental.
PRODUCCIÓN 950.000 t/año de cemento. 1’700.000 t/año de cemento.CONSUMOENERGÍATÉRMIC A
6030 Mj/t de clínker. 3150 Mj/t de clínker.Menor consumo específico de energíatérmica (carbón) en el horno rotatorio y porlo tanto reducción de la generación degases de combustión.
OPER ACIÓNHORNOS
3 hornos largos. Opera sólo un horno.Suspesión de dos de los tres hornos yutilización de un horno rotatorio muchomás corto con precalentador estático queimplica menor mantenimiento y menorconsumo de insumos (ladrillo refractario).
EMISIÓN DEPOLVO
200 – 400 mg/Nm3. Menos de 25 mg/Nm
3.
CONSUMO DEAGU A
Se utiliza agua.Alimentación al horno:
Pasta.
No se utiliza agua.Alimentación al horno : Harina Seca. 34
VENTAJAS PROCESO DE PRODUCCIÓN POR VÍA SECA
PROCESO HÚMEDO PROCESO SECO
TECNOLOGÍ AUTILIZAD A
Tradicional De punta, Moderno. Uso de Tecnologíamoderna que permite volúmenes altos deproducción, con equipos eficientes encuanto a la reducción de consumo deenergía e impacto ambiental.
PRODUCCIÓN 950.000 t/año de cemento. 1’700.000 t/año de cemento.CONSUMOENERGÍATÉRMIC A
6030 Mj/t de clínker. 3150 Mj/t de clínker.Menor consumo específico de energíatérmica (carbón) en el horno rotatorio y porlo tanto reducción de la generación degases de combustión.
OPER ACIÓNHORNOS
3 hornos largos. Opera sólo un horno.Suspesión de dos de los tres hornos yutilización de un horno rotatorio muchomás corto con precalentador estático queimplica menor mantenimiento y menorconsumo de insumos (ladrillo refractario).
EMISIÓN DEPOLVO
200 – 400 mg/Nm3. Menos de 25 mg/Nm
3.
CONSUMO DEAGU A
Se utiliza agua.Alimentación al horno:
Pasta.
No se utiliza agua.Alimentación al horno : Harina Seca.
PROCESO HÚMEDO PROCESO SECO
TECNOLOGÍ AUTILIZAD A
Tradicional De punta, Moderno. Uso de Tecnologíamoderna que permite volúmenes altos deproducción, con equipos eficientes encuanto a la reducción de consumo deenergía e impacto ambiental.
PRODUCCIÓN 950.000 t/año de cemento. 1’700.000 t/año de cemento.CONSUMOENERGÍATÉRMIC A
6030 Mj/t de clínker. 3150 Mj/t de clínker.Menor consumo específico de energíatérmica (carbón) en el horno rotatorio y porlo tanto reducción de la generación degases de combustión.
OPER ACIÓNHORNOS
3 hornos largos. Opera sólo un horno.Suspesión de dos de los tres hornos yutilización de un horno rotatorio muchomás corto con precalentador estático queimplica menor mantenimiento y menorconsumo de insumos (ladrillo refractario).
EMISIÓN DEPOLVO
200 – 400 mg/Nm3. Menos de 25 mg/Nm
3.
PROCESO HÚMEDO PROCESO SECO
TECNOLOGÍ AUTILIZAD A
Tradicional De punta, Moderno. Uso de Tecnologíamoderna que permite volúmenes altos deproducción, con equipos eficientes encuanto a la reducción de consumo deenergía e impacto ambiental.
PRODUCCIÓN 950.000 t/año de cemento. 1’700.000 t/año de cemento.CONSUMOENERGÍATÉRMIC A
6030 Mj/t de clínker. 3150 Mj/t de clínker.Menor consumo específico de energíatérmica (carbón) en el horno rotatorio y porlo tanto reducción de la generación degases de combustión.
OPER ACIÓNHORNOS
3 hornos largos. Opera sólo un horno.Suspesión de dos de los tres hornos yutilización de un horno rotatorio muchomás corto con precalentador estático queimplica menor mantenimiento y menorconsumo de insumos (ladrillo refractario).
EMISIÓN DEPOLVO
200 – 400 mg/Nm3. Menos de 25 mg/Nm
3.
CONSUMO DEAGU A
Se utiliza agua.Alimentación al horno:
Pasta.
No se utiliza agua.Alimentación al horno : Harina Seca.
ASPECTOS AMBIENTALES
CONTROLADOS
REDUCCIÓN EN EL CONSUMO DE AGUA
Antes de los cambios realizados en el proceso para producir clinker, la caliza se mezclabay homogenizaba con 700 l/ton de agua antes de pasar al horno de secado. Actualmentese hace una prehomogenización de las materias primas en el patio destinado para tal fin yluego se termina dicha homogenización en el molino de materias primas.
Con este cambio se logró una disminución del 85% en el consumo de agua.
REDUCCIÓN EN EL CONSUMO DE ENERGÍA TÉRMICA
Antes de eliminar del proceso húmedo se utilizaban 6.250 Mj de energía térmica por cadatonelada de clinker producida con el consecuente consumo de combustible. Laeliminación del agua del proceso obligó a cambiar todo el proceso de producción declinker y así se obtuvo una disminución en el consumo de energía térmica a 3.300 Mj/tonclinker con la consecuente disminución en el consumo de combustible.
REDUCCIÓN EN EMISIONES ATMOSFÉRICAS
La eliminación del agua disminuyó el consumo de energía en el secado y por ende ladisminución del combustible, lo cual permitió la disminución de las emisiones atmosféricasde material particulado, óxidos de azufre y de nitrógeno. Para minimizar al máximo estasemisiones se instalaron equipos de control de última tecnología. Con estas medidas sedisminuyeron las emisiones de material particulado en 440 mg/Nm3, de NOx en 881g/Nm3
y de SOx en 560 mg/Nm3
RESULTADOS AMBIENTALES
INDICADOR ANTES DESPUÉSREDUCCIÓ
N
% DE
REDUCCIÓ
N
Consumo total de agua (l/Ton
cemento)700 92 608 85
Consumo total de energía
(MJ/Ton clinker)6.250 3.300 2.950 50
Reducción de emisiones
atmosféricas (mg/Nm3)
450 de material
particulado10 440 98
1.516 de NOx 635 881 58
615de SOx 55 560 91
RESULTADOS ECONOMICOS
Las implementaciones mencionadas se realizaron gracias a la participación de:
Holderbank Engineering Canada Ltda.
AHORRO EN EL CONSUMO DE AGUA
Con este cambio se logró una
disminución del 85% en el consumo de
agua.
AHORRO EN EL CONSUMO DE
ENERGÍA TÉRMICA
Se obtuvo una disminución en el
consumo de energía térmica a 3.300
Mj/ton clinker con la consecuente
disminución en el consumo de
combustible.
AUMENTO DE LA PRODUCCION
se logró un aumento en 755 toneladas
en la capacidad productiva de la planta.
BIBLIOGRAFIA
Red Interinstitucional de Tecnologías Limpias
- RITL.
URL:http://www.tecnologiaslimpias.org/html/pr
incipal.asp