noviembre / 2014...vaciado y limpieza del tanque medidas de seguridad tomadas: o no utilización de...

34
Noviembre / 2014

Upload: others

Post on 08-Feb-2021

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • Noviembre / 2014

  • 1. Introducción

    2. Antecedentes del Equipo

    3. Descripción de la situación

    4. Acciones de contención

    5. Acciones correctivas

    6. Conclusiones

    2

  • 3

    Empresa uruguaya fundada en 1947

    Producciones principales: o Acido Sulfúrico a partir de Azufreo SSP a partir de fosfatos naturales

    Producciones secundarias:o Sulfato de Aluminioo Fertilizantes Líquidoso Acondicionamiento y Almacenamiento de granos

  • 4

    Planta Ruta N°1

  • 5

    Tanque cilíndrico vertical con ladrillos antiácidos

    Base de hormigón con emulsión asfáltica

    Carga normal de 30 tons de ácido 98% a 90°C

    Bomba centrifuga vertical

    Proveedor local (metalurgia y ladrillos)

    Puesta en servicio en marzo/2002

    Planta de Simple Absorción, 100 TPD

  • Pérdida de ácido por el fondo del tanque

    Elevadas necesidades de ácido sulfúrico

    Planta Ruta N°1: dos unidades de producción a plena capacidad (100 TPD c/u)

    Planta Agraciada: unidad de 120 TPD en mantenimiento anual y unidad de 300 TPD en proceso de montaje

    6

  • 7

    DETENCION DE LA

    PERDIDA DE ACIDO

    SULFURICO

    Imprescindible detener flujo de ácido

    Barrera provisoria con silicato y cuarzo molido

    Disminución de temperatura del acido

    Medida de espesores en envolvente vertical

    Barrera provisoria con fosfato natural y SSP

  • 8

    DETENCIÓN DE LA

    PERDIDA DE ÁCIDO

    SULFÚRICO

  • 9

    LARGO PLAZO

    Construcción local de nuevo tanque en acero inoxidable de la serie UNS S32615 (sin ladrillos antiácidos)

    Importación de nuevo tanque en dicho material

    Ambas opciones de elevado costo

    Construcción local de nuevo tanque igual al existente

  • 10

    CORTO PLAZO

    Izado del tanque y colocación de nuevo fondo

    Riesgos asumidos:

    o Rotura del fondo metálico por estar debilitado

    o Rotura del revestimiento interno de ladrillos por el movimiento

  • 11

    TAREAS PREVIAS

    Cálculos de esfuerzos

    Distribución uniforme de carga en 3 puntos

    Preparación del nuevo fondo

    Logística de parada de planta

  • 12

    SOPORTES EXTERIORES

  • 13

    PREPARACIÓN DE

    NUEVO FONDO

  • 14

    PREPARACIÓN DE

    NUEVO FONDO

  • 15

    AL INICIO DE LAS

    TAREAS DE REPARACIÓN

    Vaciado y limpieza del tanque

    Medidas de seguridad tomadas:

    o No utilización de agua (evita deterioro del silicato)

    o Desplazamiento del gas carbónico formado durante la neutralización con carbonato de sodio

  • 16

    VACIADO Y REPARACIÓN

  • 17

    LIMPIEZA EXTERIOR DEL

    TANQUE

  • 18

    TAREAS REALIZADAS

    Inspección interna del revestimiento interior

    Primer izaje del tanque

    Limpieza del fondo del tanque y de la base

    Tratamiento previo a la plancha de acero

    Colocación del nuevo fondo

  • 19

    INSPECCIÓN DEL

    REVESTIMIENTO

    INTERIOR

  • 20

    PRIMER IZADO DEL

    TANQUE

  • 21

    LIMPIEZA DE LA BASE

  • 22

    LIMPIEZA DE LA BASE Y

    TRATAMIENTO DE NUEVO

    FONDO

  • 23

    COLOCACIÓN DE NUEVO

    FONDO

  • 24

    TAREAS REALIZADAS

    Descenso inicial del tanque

    Soldadura inicial del nuevo fondo

    Segundo izaje del tanque

    Aplicación de emulsión asfáltica sobre la base

    Descenso final del tanque

  • 25

    APLICACIÓN DE

    EMULSIÓN ASFÁLTICA

  • 26

    APLICACIÓN DE

    EMULSIÓN ASFÁLTICA

  • 27

    TAREAS REALIZADAS

    Inspección final del recubrimiento de ladrillos

    Colocación de virola exterior

    Sellado de intersticios entre envolvente y ladrillos

    Reparaciones complementarias

  • 28

    COLOCACIÓN DE VIROLA

    EXTERIOR

  • 29

    SELLADO DE

    INTERSTICIOS

  • 30

    TAREAS REALIZADAS

    Llenado del tanque con ácido sulfúrico

    Terminación del borde inferior

    Reparación de columnas de hormigón

    Puesta en servicio del nuevo tanque

    Duración del trabajo: 16 días

  • 31

    REPARACIÓN DE

    COLUMNAS DE

    HORMIGÓN

  • 32

    PUESTA EN SERVICIO

  • 33

    La acción del ácido sulfúrico concentrado durante los 12años de operación pudo haber formado una capa desulfatos y óxidos sobre el fondo original.

    Esta situación pudo haber afectado la unión de los ladrillosdel fondo y favorecido la circulación de ácido entre esosintersticios y la chapa, con aumento de la tasa de corrosióny rotura de la chapa de acero del fondo.

  • mailto:[email protected]