tesis de grado previo la obtención del título de...

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-1- UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEPARTAMENTO DE GRADUACION SEMINARIO DE GRADUACION TESIS DE GRADO Previo la obtención del título de: INGENIERO INDUSTRIAL ORIENTACION: GESTION EMPRESARIAL TEMA: REORGANIZACION EN LA BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO Y DESPACHOS, EN LA EMPRESA CARTOPEL, CORRUPAC. AUTOR: ANDRADE GAVIRIA JUAN CARLOS Director de tesis Ing. Ind. POMBAR VALLEJOS PEDRO GALO 2001 - 2002 GUAYAQUIL - ECUADOR

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-1-

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO DE GRADUACION SEMINARIO DE GRADUACION

TESIS DE GRADO

Previo la obtención del título de:

INGENIERO INDUSTRIAL

ORIENTACION:

GESTION EMPRESARIAL

TEMA: REORGANIZACION EN LA BODEGA DE PRODUCTO

TERMINADO Y DESPACHOS, EN LA EMPRESA CARTOPEL, CORRUPAC.

AUTOR:

ANDRADE GAVIRIA JUAN CARLOS

Director de tesis Ing. Ind. POMBAR VALLEJOS PEDRO GALO

2001 - 2002 GUAYAQUIL - ECUADOR

-2-

La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta tesis corresponden exclusivamente Al autor.

________________________________

FIRMA

JUAN CARLOS ANDRADE GAVIRIA C.I.# 0915825210

-3-

AGRADECIMIENTO Esta etapa por la cual estoy culminando, se manifiesta mediante esta tesis uno de mis más grandes deseos de superación, agradeciendo a todas las personas que colaboraron, entre ellas a los Profesores que a lo largo de mi carrera estudiantil me fueron formando, y un merecimiento especial a mis amigos profesores de la Facultad de Ingeniería Industrial. Alas personas que hicieron que esto fuera posible, mis padres, que sin ellos no hubiera concretado culminar esta carrera.

-4-

DEDICATORIA El presente trabajo, tomo mucho tiempo desarrollarlo, en el cual se tuvo el apoyo incondicional de mi Padre y mi Madre, los cuales se fueron con todas las adversidades para enviarme a estudiar, y saberme dar una herramienta con la cual trabajar y defenderme en la vida. Hago extensiva a mi esposa que ha sido un pilar importante en este objetivo que me trace hace mucho tiempo. A sí mismo hago extensivo mi más grande agradecimiento a mis profesores que me enrumbaron en este trabajo.

-5-

RESUMEN

El análisis del problema nace de la problemática de organización de la bodega

de la empresa “Corrugadora del Pacifico S.A.” Fue constituida el 5 de Febrero

de 1997, por medio del Grupo Cartopel, el mismo que se compro a la Empresa

denominada POLICARTON.

Actualmente Corrupac, cuenta con una infraestructura de 18.840 m2 de

los cuales 10.426.76. mt2 están construidos, mas el edificio administrativo de

191.09 mt2 y de parque 1.208 mt2 y se ha comprado Un terreno adyacente de

10.000 m2, el cual se lo Utilizara para recepción y almacenaje de Bobinas, se

proyectara, colocar en este lugar una planta Recicladora de papel, llamada

CARTOSURSA, la misma que actualmente esta ubicada en el Km. 4 ½ VIA

Daule.

………………………………………….

ANDRADE GAVIRIA JUAN CARLOS

-6-

INDICE GENERAL

CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1 Antecedentes

1

1.2 Objetivos

1

1.3 Historia de la Empresa

2

1.4 Objetivos de Empresa

2

1.5 Misión

3

1.6 Visión

4

1.7 Ubicación de la Empresa

4

-7-

CAPITULO II

PRESENTACION DE LA EMPRESA.

2.1 Estructura Orgánica. 5

2.2 Descripción física. 5

2.3 Descripción del proceso. Productivo. 6

2.4 Materia Prima 14

2.5 Control de calidad de producto terminado 15

2.6 Zonas de Influencia. 17

2.7 Clientes Externos e Internos. 18

CAPITULO III

ANALISIS Y EVALUACION DE LA GESTION EMPRESARIAL

3.1 Análisis de las Ventas de la empresa CORRUPAC

19

3.2 Análisis de la demanda del mercado

26

-8-

3.3 Análisis del Factor Humano

28

3.4 Análisis de la Capacidad Financiera

31

3.5 Análisis de la Capacidad tecnológica.

34

3.6 Representación del Análisis Foda.

36

CAPITULO IV IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS EN EL DEPARTAMENTO

DE ALMACENAMIENTO, GESTION Y ENTREGA

4.1 Identificación de problemas

37

4.2 Diagrama causa efecto

40

-9-

4.3 Análisis de las causas

41

4.4 Ordenamiento de los problemas por medio del diagrama de Pareto de

la Frecuencia

45

CAPITULO V

CUANTIFICACION DE PROBLEMAS

5.1 Cuantificación de los problemas en el Dpto. de

46 Almacenamiento, Gestión y entrega.

5.2 Ordenamiento de los costos por problema mediante

50 el diagrama de Pareto

5.3 Conclusión.

51

CAPITULO VI

ALTERNATIVAS DE SOLUCION 6.1 Problema y Solución con el recurso humano

52

-10-

6.2 Problemas y Solución con la Logística

65

6.3 Problemas y Solución con Controles

72

6.4 Problema y Solución con el transporte.

76

CAPITULO VII

IMPLANTACION DE SOLUCIONES Y EVALUACION ECONOMICA 7.1 Programa para la implantación de las soluciones

82

7.2 Cuantificación de la inversión.

87

7.3 Determinación de las perdidas

87

7.4 Análisis de costo beneficio

88

7.5 Conclusiones y recomendaciones.

89

-11-

ANEXOS

DESCRIPCIÓN Pag.

1 Vision y mision de la empresa 91

2 Estructura organica

92 3 Descripcion fisica de la planta

93 4 Diagrama de flujo de proceso

94 5 Diagrama de proceso 1

95

6 Diagrama de proceso 2 96

7 Diagrama de proceso 3

97 8 Diagrama de proceso 4

98 9 Especificaciones del papel

100 10 Formato diseño de cajas

101

-12-

11 Analisis box compresion 102

12 Clasificacion por el test de la lamina 103

13 Pruebas de calidad

104 14 Certificado de calidad

105 15 Encuesta de empresa market

106 16 Reclamos de los clientes

107 17 Formato de reclamos de clientes

108 18 Inventario

109 19 Datos sobre precio de las cajas

110 20 Despachos del año 2001

111 21 Formato del palletizado

112

-13-

CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1 ANTECEDENTES

El Grupo CARTOPEL, es uno de los lideres en el sector Cartonero, y

cuenta con varias industrias Anexas, una de ellas es CORRUPAC, la cual se

encarga de la fabricación de cajas de Cartón Corrugado.

El departamento de Despachos, ocupa un sitio muy alto en esta Fabrica,

pues se encarga del almacenaje y recepción del producto terminado, y del

despacho del mismo.

1.2 OBJETIVOS

Al finalizar el presente trabajo, se espera que los cambios y sugerencias

que se plantean, fundamentadas en los conocimientos y técnicas adquiridas de

la Ingeniería Industrial, logren los objetivos para tener el mejor desempeño del

departamento de Despachos, y por ende contribuir a un mejor desarrollo de la

Empresa.

1.3 HISTORIAL DE LA EMPRESA.- La Empresa CORRUPAC

-14-

“Corrugadora del Pacifico S.A.” Fue constituida el 5 de Febrero de 1997, por

medio del Grupo Cartopel, el mismo que se compro a la Empresa denominada

POLICARTON.

Actualmente Corrupac, cuenta con una infraestructura de 18.840 m2 de

los cuales 10.426.76. mt2 están construidos, mas el edificio administrativo de

191.09 mt2 y de parque 1.208 mt2 y se ha comprado Un terreno adyacente de

10.000 m2, el cual se lo Utilizara para recepción y almacenaje de Bobinas, se

proyectara, colocar en este lugar una planta Recicladora de papel, llamada

CARTOSURSA, la misma que actualmente esta ubicada en el Km. 4 ½ VIA

Daule.

1.4 OBJETIVOS DE LA EMPRESA

Corrupac tiene como objetivo, solucionar los problemas de Empaques,

que tengan los infinitos clientes potenciales, logrando la satisfacción, tanto de

los clientes externos como internos, y poder liderar en este Mercado que es tan

Competitivo.

1.5 MISION DE LA EMPRESA

Nuestra visión es crear valor y riqueza para nuestros clientes, proveedores,

-15-

colaboradores y accionistas, con excelencia en calidad, y servicio,

Manteniendo un compromiso decidido con la comunidad y el medio ambiente.

1.6 VISION DE LA EMPRESA

Satisfacer totalmente a nuestros clientes, consolidando, con ellos,

relaciones estratégicas de negocios. Fortalecer nuestro liderazgo comercial en

el país. Reconocer altos reconocimientos de calidad otorgados nacional e

internacionalmente, en adición a los ya conseguidos. Desarrollar nuevos

negocios orientados hacia la integración de operaciones. (ver anexo #1)

1.7 UBICACIÓN DE LA EMPRESA

Corrupac, se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, ciudad

GUAYAQUIL; en el Km. 6 1/2 VIA A Daule, en la Cdla. Prosperina en la

calle primera y la cuarta

Ubicación de la empresa

CAPITULO II

AV. PRIMERA KM 6 1/2

VIA. DAULE

CARTOPEL

N

E

O

S

-16-

PRESENTACION DE LA EMPRESA.

2.1 ESTRUCTURA ORGANICA

La empresa CORRUPAC, cuenta desde sus inicios con una organización

de tipo funcional la cual permite una actividad organizada (anexo # 2)

Este organigrama consta en los registros del sistema de calidad de la

empresa, el mismo que indica que el primer nivel es la junta de accionistas

Grupo Mesalles (Costa Rica), luego está el Directorio de donde se distribuye las

decisiones a la Gerencia General y este a su vez administra con sus vario

Gerentes Departamentales.

2.2 DESCRIPCION FISICA

La planta CORRUPAC, cuenta con maquinas Importantes para llevar

acabo el acabado de una caja de cartón Corrugado. (ver anexo 3).

1. - Una Corrugadora. 2. - Dos Imprentas (Hooper 1, con 4 colores y la Hooper 2 con 1 color). 3. - Maquina cortadora de Botton Pad (klarck aiken). 3. - Embaladora (Neumática).

-17-

4. - Bodegas (Producto terminado y materia prima.). 5. - Calderos, compresores, balanzas de Pacas, Montacargas. 6.- Dos tanques de Almacenaje de Búnker. 7. - Otros (Edificio Administrativo). 2.3 DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO.

El proceso de fabricación de la caja de cartón corrugado comprende

3 etapas que son: (anexo 4)

Corrugado. Impresión Tapas. Impresión Bases. CORRUGADO.

La materia prima es transportada desde las bodegas hasta los porta rollos

de la corrugadora por medio de los montacargas denominados clan, la materia

prima viene en bobinas de papel, las mismas que se enhebran en los rodillos de

la corrugadora.

La fabricación de una lamina de cartón corrugado de pared sencilla, o

doble pared, se necesita 2 clases de papel, el liner exterior y el corrugado

medio.

-18-

Para obtener la lamina de pared sencilla, se necesitan 2 bobinas de liner

exterior y 1 bobina de corrugado medio. Esta lamina es utilizada en cajas

regulares y tapas de las cajas de banano. (anexo 5 y 6).

Se colocan las tres bobinas en los porta rollos, luego el primer paso es

enhebrar el liner exterior en los diferentes rodillos para darle tensión al papel,

luego pasa por una banda transportadora hacia el single fase (cilindro

corrugador), el mismo que tiene como función principal la de formar flautas

(Ondas), en el corrugado medio y por medio de calor y propiedad del papel se

mantenga con estas ondulaciones denominadas flautas, luego de salir de esta

fase es transportado a la torre de precalentadores en donde pasa a la glue

machine, luego se pegan los papeles en las planchas del doble backer, luego

Pasa por unas cuchillas que le dan un corte longitudinal y se escorea en el

triples, el corte transversal se lo realiza en la sección denominada CUT OFF,

que es un cuchillo que se lo calibra según la medida que se necesite.

Luego es apilado en los STACKER, en donde se coloca las laminas en

palles para ser almacenados, en esta etapa son inspeccionadas por el

departamento de calidad para ver si cumplen con todos los estandares.

-19-

Esta lamina debe tener un par de horas, antes de ingresar a las imprentas,

para que todos los gases que se desprenden, no afecten la impresión de la

misma.

IMPRESIÓN DE LAS TAPAS:

Las laminas obtenidas de la corrugadora son ingresadas en la

alimentadora de las imprentas, (HOOPER 1) esta tiene capacidad para imprimir

4 colores a la vez, y la capacidad de producir 4.000 a 7.000 golpes por hora.

Esta lamina es transportada a la mesa alimentadora, en donde se espera

hasta que se coloquen los troqueles, clisés, tintas y se cuadre el cuerpo

ranurador y scoreador, por ultimo se cuadra la fólder, la engomadora, secadora

y el cuchillo.(ver anexo 7).

Una vez hecha la impresión y el armado requerido son almacenados en

bultos de 25 unidades, y estos a su vez son puestos en palles de 81 bultos por

palle.

-20-

IMPRESIÓN DE BASES.

Las bases al igual que las tapas ingresan a la maquina denominada

HOOPER 2, la cual tiene dos colores para la impresión de cada base, según lo

requiera.

El proceso comienza cuando se transportan las laminas a la mesa

alimentadora, luego se montan los clisés de impresión, se coloca la tinta, se

cuadra el cuerpo ranurador y scoreador , se montan los troqueles, se cuadra los

fólder, el sistema engomador, secador, (ver anexo 8), y por ultimo se cuadra el

cuchillo en donde sale la base lista para ser amarada en bultos de 20 unidades y

esta a su vez es puesta en palles de 63 bultos por palle.

Las cajas de banano siempre requieren de una protección en forma de

cartulina de por lo menos 80 x 40 cm la cual es procesada en una maquina

denominada KLAR-AIKEN, el proceso comienza con la transportación de la

materia prima (bobinas) hacia los porta rollos, de aquí son procesados

cortados y según el requerimiento troquelados.

Este aditamento se lo denomina BOTTON PAD el cual tiene la

propiedad de absorber la húmeda existente y de mantener sin filtraciones la

caja.

-21-

LAMINA DE PARED SENCILLA

LAMAINA DOBLE PARED

LINER EXTERIOR

CORRUGADO MEDIO

CORRUGADO MEDIO

LINER EXTERIOR

LINER INTERNO

-22-

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO. CORRUGADORA

TRANSPORTACIÓN DE M.P. al corrugador

Formación de flautas, al corrugado medio

Formado del single face

Glue machine

CORTE

Pegado en doble backer

NO

P.T EN PROCESO.

-23-

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO IMPRENTAS

COLOCACIÓN DE LAMINAS EN MESA ALIMENTADORA

IMPRESIÓN EN CLISES

TROQUELADO

RANURADO Y SCOREADO

NO ARMADO

ENGOMADO, SECADO

CORTE Y AMARRADO DE BULTOS

PROCESO TERMIBADO

-24-

A continuación mostraremos los modelos de las cajas más comunes:

Cajas de Banano

TAPA

BASE

Estos dos elementos que componen la caja de banano, llevan además una

cartulina denominada Botton pads, el cual se lo incluye como protección de la

-25-

fruta. Además esta caja es utilizada para el embalaje de muchos productos

agrícolas como la piña, melón, etc.

La caja que a continuación se muestra es denominada caja regular, la misma

que esta constituida por una lamina de pared sencilla, en nuestra empresa esta

caja es utilizada por varios clientes como Unilever Andina Jaboneria, (Aceites,

margarinas, helados, detergentes), La Fabril (aceites), Ecuaplantation, etc.

CAJA REGULAR

2.4 MATERIA PRIMA

La materia prima principal es la bobina de papel, la cual viene en

diferentes espesores, y especificaciones, esto se muestra en el anexo # 9.

CARTOPEL CAJA

REGULAR

-26-

Estas Bobinas se las importa en un 70 % de Diferentes países (EE.UU.,

EUROPA, etc.) y un 30% del producto es elaborado en el molino del cartpel,

este molino esta instalado en la ciudad de cuenca.

La goma se la prepara en la planta, y se provee principalmente de

ALMIDON el cual es comprado en el mercado local.

Las tintas que se consumen se las compran en un 20 % en el mercado

internacional y el 80 % se compra en el mercado local.

La planta cuenta con un departamento especifico para el diseño y la

elaboración de logotipos de las diferentes impresiones que lleva la caja. Este

departamento se denomina ingeniería de empaques y los diseños se los muestra

en el anexo 10.

2.5 CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO El control de calidad se lo realiza a todos los procesos de fabricación, así pues

tenemos que a la materia prima (papel), se le ensayan las diferentes pruebas que

a continuación mencionaremos.

-27-

Gramaje. Calibre. Humedad. No. Cobb. Ring crush. Mullen. U.block. Rasgado. Wax pick. Resistencia humedo %. Doblez.

Al producto terminado, se le realizan diferentes pruebas, entre las más

estrictas esta, la resistencia de la caja armada, al peso que soporta por centímetro

cuadrado.

Este test es realizado por una maquina box compresión (bct), la cual

gráfica la resistencia de la caja en una hoja de excell, la misma que se refleja en

el certificado de calidad que se le envía al cliente. (anexo 11), los resultados

están deacuerdo a la composición del test, los mismos que se muestra en el

anexo 12. El test es la composición de los gramajes de cada liner que

interviene para formar la lamina de cartón corrugado.

-28-

Otra prueba que se realiza es el denominado pin adheison, la cual nos

indica que pegado se encuentra el liner con el corrugado, (flautas). (anexo 13).

Esta prueba es muy estricta, ya que de esta depende si la caja pega en sus

aletas, y a su vez nos indica que resistencia vertical va a obtener la caja, esto es

cuando la caja esta armada, nos indicara cuantas Lbf soportara, en una columna

de acción.

Las especificaciones de las cajas se las muestra en el certificado de calidad que se le entrega al cliente, el certificado lo mostramos en el anexo # 14. 2.6 ZONAS DE INFLUENCIA

Las zonas en la cual la empresa tiene mayor participación es en la costa

y el litoral, siendo sus principales clientes de las zonas de las provincias del

ORO, GUAYAS, LOS RIOS, MANABI, ESMERALDAS. Siendo su fuerte,

Guayas, Machala y Los Ríos, ya que en estas zonas se encuentran las principales

BANANERAS del País.

2.7 CLIENTES EXTERNOS E INTERNOS.

Nuestros clientes internos (trabajadores, colaboradores, proveedores) se

encuentran compenetrados con la empresa ya que esta a su vez retribuye por

medio de incentivos, Los clientes externos son nuestro mayor pilar, y nuestra

-29-

empresa ofrece las cajas con mejor calidad y precio, esto se demuestra en la

encuesta realizada por la empresa MARKET la cual nos coloca en primer lugar

de aceptación. (Anexo 15).

-30-

CAPITULO III

ANALISIS Y EVALUACION DE LA GESTION EMPRESARIAL 3.1 Análisis de las Ventas y Oportunidades de Mercado.

Las ventas de la Empresa se dividen en dos grandes grupos, domestico y

banano.

Corrupac dedicándose a la fabricación de cajas, para el sector Bananero

y Ondutec dedicándose al sector Domestico.

Las cajas para el sector bananero están conformadas por dos cuerpos,

Base y Tapa, y cajas para el sector de domestico compuesto por un solo

cuerpo al que se denomina caja regular.

Las ventas de la empresa CARTOPEL -CORRUPAC en el año 2001, se

reflejan en el siguiente cuadro.

2001 VENTAS BANANO DOMESTICO TOTAL ENERO 4.325.652 320.540 4.646.192 FEBRERO 5.430.329 250.235 5.430.579 MARZO 5.101.230 325.264 5.426.494 ABRIL 4.565.289 350.265 4.915.554 MAYO 4.325.674 364.245 4.689.919 JUNIO 3.652.325 301.100 3.953.425

-31-

JULIO 2.299.951 298.245 2.598.196 AGOSTO 3.785.255 345.124 4.130.379 SEPTIEMBRE 3.102.547 305.155 3.407.702 OCTUBRE 3.843.210 378.987 4.148.365 NOVIEMBRE 4.102.301 320.248 4.422.549 DICIEMBRE 4.258.439 380.215 4.638.654 Para saber la demanda futura de los próximos años se utilizara el método de mínimos cuadrados para proyectar las ventas de futuros años.

Años PERIOD

OS Demanda Y X XY X 2 1991 1 15.265.162 -5 -76.325.810 25 1992 2 18.236.548 -4 -72.946.192 16 1993 3 17.542.365 -3 -52.627.095 9 1994 4 18.887.542 -2 -37.775.084 4 1995 5 18.654.339 -1 -18.654.339 1 1996 6 19.244.124 0 0 0

1997 7 21.025.368 1 21.025.368 1 1998 8 32.098.857 2 64.197.714 4 1999 9 65.754.663 3 197263989 9 2000 10 59.063.877 4 236.255.508 16 2001 11 52.408.008 5 262.040.040 25

TOTAL 338.180.853 0 522.454.099 110

Estos datos se los tomo del reporte mensual que el departamento de

serviclientes le pasa a Gerencia General, y a su vez estos datos se los

proporciona diariamente al departamento de Serviclientes, esto se lo practica

con el animo de tener un radiografía de la empresa diariamente. También se le

siguió el historial de despachos de la anterior empresa denominada policarton.

-32-

Se realiza la proyección de la demanda de los próximos años por medio

de las siguientes formulas.

Y`=a + bx n ∑XY-(∑X)( ∑Y) b=----------------------- n∑x2 – (∑x)2 Y x a=----- - b( ----) n n

DATOS:

X= 0

∑Y= 338.180.853

∑XY= 522.454.099

X2= 110 n= 11 11(522.454.099) – (0)(338.180.853) b= ----------------------------------------- 11(110)2 – (0)2

5746995089 - 0 b= ---------------------------- 133100 - 0 b= 43178,02 338.180.853 0

-33-

a= ------------- - 43.178,02(----) 11 11 a= 30.743.713,90 X= 6 Y´= 30.743.713,90 + 43.178,02(6) Y´= 31.002.782,02 X=7 Y´=31.045.960,04 X=8 Y´=31089138.06

De esta manera se observa que en los próximos años esta en tendencia se

mantendría a una ligera alza.

En el sector BANANERO existen diferentes clientes entre los cuales

mencionaremos los más importantes:

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

X

Ý´

X 6 7 8

Ý´ 31002782.02 31045960.04 31089138.06

1 2 3

-34-

Proexba s.a. Exbanecua. Capralba. Vioecuador. Belzi. Ayapal. Banana don francisco. Le fruit. Costatrading. Shidar. Faproban. Palmar. Lady franco. Bananeros el guabo Capralba En el sector DOMESTICO se encuentran los siguientes clientes, de los cuales

mencionaremos los más importantes:

Unilever andina jaboneria. Unilever andina ecuatoriana. Cia. Agri. E. Industrial ecuaplantation.

-35-

Osram. Industrias lacteas toni. Plasticos industriales. Indutamsa. Indurama. La fabril. Industrias ales. Negocios industriales real.nirsa. Agripac. Celnasa. Industrial pesquera sta. Priscila. Cartones villa marina. Cferveceria suramericana.cervesursa. Confoco s.a. Aliservis. Pizza domino. Ecuamaiz. Eurofish s.a. Frutarica Costasur Inepaca Langosmar

-36-

Papiyus Pinturas ecuatorianas

En el año 2001 las ventas de banano vs domestico se incrementaron

abismalmente según datos proporcionados por el departamento de ventas.

EMPRESA VENTAS

CORRUPAC 52.408.008

ONDUTEC 23.043.542

3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA DE MERCADO

Para conocer cual es el posicionamiento de la empresa en el mercado

local, se contrato una compañía encuestadora llamada MARKET, la misma que

proporciono datos que se muestran en el anexo 15.

VENTAS

CORRUPAC69%

ONDUTEC31%

CORRUPAC

ONDUTEC

-37-

PARTICIPACION DE MERCADO

EMPRESAS PRODUCCION PORCENTAJE

Mt2 % CARTOPEL 48,569,741.00 24.29 PROCARSA 35,890,542.00 17.95

CARTORAMA 34,987,241.00 17.50 GRUPASA 20,365,987.00 10.19

ICE 29,875,412.00 14.94 CARTONERA

ANDINA 30,254,781.00 15.13

TOTAL 199,943,704.00 100.00

Análisis de las FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES,

AMENAZAS.

3.3 ANALISIS DE EL FACTOR HUMANO.- Uno de los pilares

fundamentales es el talento Humano con el que cuenta el grupo Cartopel, el

CART O NERAS

CA RTOP EL25%

PROCARS A18%

CARTORA M A17%

GRUPA S A10%

ICE15%

CARTONE RA A NDINA

15%

CARTOPE L PROCARS A CARTORA M A GRUP AS A ICE CARTONE RA A NDINA

-38-

cual lo analizaremos en su aspecto, académico, técnico, y esfuerzos realizados

por la empresa.

En lo que se refiere al aspecto académico, y técnico, se encuentra muy

elevado, pues la empresa brinda seminarios, a todos los empleados para que

tengan un buen desempeño en sus labores. El compromiso que la empresa tiene

con todos los trabajadores de la empresa, es ofrecerle estabilidad laboral, y un

sueldo deacuerdo a conocimientos y capacidades.

Esta nueva faceta del grupo, en la cual se da a conocer como una de las

más fuertes en el mercado, se lo corrobora con estudios hechos por la empresa

market.

El nivel de Remuneración de jefatura y supervisores esta muy por arriba,

con respecto alas de la competencia, ya que actualmente constamos con personal

que ha salido de las empresas competidoras a la nuestra, por mayor

remuneración salarial y cumplimientos de ley, como por ejemplo Las utilidades.

En cuanto a los accidentes en la fabrica se deja mucho que desear ya que en el

2001 ocurrieron muchos incidentes, los cuales en lo que va del año 2002 se

encuentra en cero.

-39- FACTOR HUMANO ANALISIS FODA

CAPACIDAD

HUMANA

CAPACIDAD HUMANA FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO

BUENA REGULAR DEFICIENTE BUENA REGULAR DEFICIENTE BUENA REGULAR DEFICIENTE

PERMANENCIA X X

ACADEMICO X X

TECNICA X X

ACCIDENTES X X

INCETIVOS X X

SUELDOS X X

ROTACION X X

PERMANENCIA X X

-40-

3.4 CAPACIDAD FINANCIERA

La empresa consta a un grupo muy fuerte reconocido mundialmente

en el sector papelero. Con lo cual una de las fortalezas es el capital con el

que cuenta este grupo.

Uno de los accionistas que mayor capital aporta es el GRUPO

VERSALLES, de Costa Rica, teniendo como accionista minoritario al grupo

MOELLER.

La inversión tiene un retorno, estable, ya que gracias al importante

desarrollo que ha tenido el Grupo se pudo, comprar maquinaria, y poder

renovar en un 70 % la maquinaria en sus dos compañías.

El grupo cuenta con una rápida respuesta hacia la demanda de cajas

de cartón ya que con las dos plantas que cuenta en Ecuador, puede suplir las

necesidades del sector de la Sierra y costa.

Los precios que la empresa ofrece al publico, están por debajo de la

competencia, esto se logra gracias a que cuenta con un molino de papel

-41-

(Corrugado Medio) en Cuenca, y una Recicladora (Cartosursa), con lo cual

baja los costos de reciclaje y fabricación de papel.

La empresa tiene una política de dar mas plazo que la competencia en

los créditos hasta tres meses, pues cuenta con capital extranjero y

nacional, para solventar imprevistos.

-42-

CAPACIDAD FINANCIERA

CAPACIDAD FINANCIERA

CAPACIDAD FINANCIERA

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO

BUENA REGULAR DEFICIENTE

BUENA REGULAR DEFICIENTE BUENA REGULAR DEFICIENTE

CAPITAL X X

INVERSION X X

CAPACIDAD DE RESPONDER AL

MERCADO

X X

COSTOS DE PRODUCCION

X X

CREDITOS X X

P.V.P X X

INVERSIONISTAS X X

-43-

3.5 CAPACIDAD TECNOLOGICA

Actualmente la planta se ha renovado en un 30 % ya que mejoro el

sistema de fabricación de Laminas de Cartón Corrugado (CORRUGADOR).

La planta cuenta con experimentados técnicos los cuales, innovan

diariamente, prueba de esto es que se cambio la tracción de papel en el

Corrugador , antes era un sistema de agarre de papel por medio de dedos

metálicos en forma de bumerán, ahora el sistema es por absorción, el cual

aspira el papel y lo pega al cilindro corrugador.

Se ha mejorado el sistema de facturación y de Guías de Remisión, ya

que anteriormente por los equipos de computaciones eran obsoletos, con

respecto al mercado actual.

Se contrato una empresa para que dote de celulares a las empresas

transportistas para un mejor control de los despachos hacia el cliente.

-44-

Capacidad tecnológica

CAPACIDAD

TECNOLOGICA FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO

BUENA REGULAR DEFICIENTE BUENA REGULAR DEFICIENTE BUENA REGULAR DEFICIENTE

TECNOLOGIA MANOFACTURA

X X

INNOVACION X X

SISTEMAS COMPUTACIONALES

X X

ATENCION A CLIENTES

X X

ENTREGAS DE MERCADERIA

X X

ENRTREGA DE FACTURAS

X X

INFORMACION AL CLIENTE

X X

-45-

REPRESENTACUION DE EL ANALISIS FODA FORTALE

ZA PERMANENCIA

ACADEMICO TECNICA ACCIDENTES INCETIVOS SUELDOS ROTACION PERMANENCIA

OPORTUNIDAD

CAPITAL

INVERSION CAPACIDAD DE RESPONDER AL

MERCADO COSTOS DE PRODUCCION CREDITOS P.V.P INVERSIONISTAS

AMENAZA ESTABILIDAD POLITICA FENOMENOS NATURALES INSEGURIDAD POLICIACA

DEBILIDADES

SEGURIDA INDUSTRIAL

ENTREGA COMPLETA DE MERCADERIA ENTREGA OPORTUNA

-46-

CAPITULO IV

Identificacion De Los Problemas En El Departamento De

Almacenamiento, Gestion Y Entrega

4.1 Identificacion De Los Problemas

De acuerdo al análisis de todos los reclamos que manifestaban (ver

anexo 16) los clientes se evidencio que los problemas principales son

causados por el departamento de terminado, ventas, mantenimiento,

despachos.

Los reclamos de los clientes se los constata en el anexo 17, en el

mismo que se describe que clase de problema tiene el cliente.

Los principales problemas que manifiestan los clientes son: Faltantes,

demoras, deterioro de mercadería, etc.

4.2 Evaluación de las causas

Para evaluar las causas se utilizará el diagrama de ishikawa o

espina de pescado, el cual nos indicara donde se encuentra los problemas y

cuales son sus causas.

-47-

La necesidad de eliminar los reclamos de los clientes nos llevo a

identificar las causas que generan problemas antes mencionados, los

mismos que los analizaremos y daremos sus posibles soluciones.

Las causas que ocasionan los problemas y a su vez delatan la

desorganización en el departamento de despacho, las hemos clasificado en

4 causas primarias.

RECURSOS HUMANOS

� Mala disposición de personal.

� Personal insuficiente.

� Mal cubicaje y estivaje de las cajas.

LOGISTICA � Entrega tardía

� Incumplimiento de la entrega de pedidos

TRANSPORTE � Demora en la entrega.

-48-

� Estado fisico de los camiones.

CONTROLES � Control de carga

� Control de entrega

� Mal diseño de etiquetas

-49-

RECLAMOS DE CLIENTES

LOGISTICA RECURSOS HUMANOS

TRANSPORTE CONTROLES

ESTADO FISICO DE LOS CAMIONES

Demora en la entrega

CONTROL DE CARGA

ESTIBAN MAL EL PRODUCTO

MALA DISPOSICION DE PERSONAL

ENTREGA TARDIA DE MERCADERIA

DISTRIBUCION DE BODEGA

PERSONAL INSUFICIENTE

CONTROL DE ENTREGA

MAL DISEÑO DE ETIQUETAS

-50-

4.3 ANALISIS DE LAS CAUSAS

Este análisis se lo utiliza para ratificar cuales son los pocos vitales y

cuales son los muchos triviales.

Los problemas que se plantean son datos que se escogen de los

reportes de reclamo los cuales nos indican los diferentes inconvenientes que

tienen los clientes.

Los clientes describen en los reportes de reclamo sus problemas, a

estos problemas le analizamos sus posibles causas las mismas que según la

incidencia por mes las enumeramos en el cuadro, que se muestra a

continuación.

-51-

RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCION DE LAS CAUSAS

EN

E

FE

B

MA

AB

R

MA

JUN

JUL

AG

OS

SEP

TI

OC

TU

NO

VI

DICIE

TO

TA

L

ES

TIB

AN

M

AL

PR

OD

UC

TO

1

3

5

4

1

1

1

2

2

2

2

2

26

MA

LA

DIS

PO

SIC

ION

DE

EL

PE

RS

ON

AL

2

1

0

1

1

2

2

1

2

3

4

4

23

PE

RS

ON

AL

INS

UF

ICIE

NT

E

5 6

4

3

5

5

4

4

6

2

8

7

59

TOTAL

108

Según las incidencias que se muestran en este cuadro se denota que el

mayor problema es el faltante unidades por bulto. El cual se da por un

deficiente desempeño en la recepción y entrega del producto terminado.

-52-

LOGISTICA

DE

SCR

IPC

IO

N D

E

LA

S E

NE

FE

B

MA

AB

R

MA

JUN

JUL

AG

OS

SEP

TI

OC

TU

NO

VI

DIC

IE

TO

TA

L

DIS

TR

IBU

CIO

N

DE

B

OD

EG

A

5 3 2 5 8 6 3 2 3 5 7 8 57

EN

TR

EG

A

TA

RD

IA

DE

M

ER

CA

DE

RI

A

2 2 3 3 4 2 4 3 4 5 3 2 37

TOTAL

94

Según las incidencias que se muestran en este cuadro se denota que el

mayor problema es el cumplimiento de entrega de pedidos.

-53-

TRANSPORTE

DESCRIPCION DE LAS CAUSAS

ENE

FEB

MA

ABR

MA

JUN

JUL

AGOS

SEPTI

OCTU

NOVI

DICIE

TOTAL

DEMORA EN LA

ENTREGA 5 3 2 5 8 6 3 2 3 5 7 8 57

ESTADO FISICO DE LOS CAMIONES

3 1 2 4 7 5 4 5 4 3 2 3 43

TOTAL

100

Según las incidencias que se muestran en este cuadro, el problema de mayor

incidencia es el mal acomodo de la mercadería.

La demora en llegar la mercadería donde el cliente, específicamente

en el sector bananero, los clientes requieren sus cajas cuando los buques

atracan en el puerto, es preciso en este momento en que llega la distribución

al departamento de despachos, el cual tiene que enviar la mercadería donde

lo requiera el cliente pues este es un servicio que la empresa brinda.

-54-

CONTROLES

DESCRIPC

ION DE LAS

CAUSAS

ENE

FEB

MA ABR

MA JUN

JUL

AGOS

SEPTI

OCTU

NOVI

DICIE

TOTAL

CONTROL DE CARGA

4 2 3 4 2 3 4 3 4 3 5 5 42

CONTROL DE ENTREGA

3 4 3 4 3 2 3 5 4 3 4 5 43

TOTAL 85

Según el cuadro expuesto se denota que el mayor problema es el

control de carga ya que no se puede verificar si el camión se cargo

completo y mal diseño de etiquetas.

Con estos datos que se han obtenido de los cuadros de las frecuencias

de las causas de los problemas se procederá a realizar el diagrama de

Pareto.

-55-

Frecuencia del Problema

DESCRIPCION DE EL PROBLEMA

FRECUENCIA DEL PROBLEMA

TIPOS DE DEFECTO

DESCRIPCION DEL DEFECTO

FRECUENCIA DEL DEFECTO

PORCENTAJE DE

FRECUENCIA

PORCENTAJE ACUMULATIVO

A RECURSOS HUMANOS

108 27.91 27.91 %

B LOGISTICA 94 24.29 52.20 % C TRANSPORTE 100 25.84 78.04 % D CONTROLES 85 21.96 100.00 %

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

A B C D TOTAL

TIPOS DE DEFECTO

FR

EC

UE

NC

IA D

EL

DE

FE

CT

O

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

PO

RC

EN

TA

JE D

E F

RE

CU

EN

CIA

FRECUENCIA DEL DEFECTO

PORCENTAJE ACUMULATIVO

-56-

CAPITULO V

5.1.- Capitulo Cuantificacion De Los Problemas En El

Departamento De Almacenamiento, Gestion Y Entrega

Los costos ocasionados por la mala gestión y desorganización en el

departamento de Despachos, se determino en función de pedidos rezagados

y devueltos que se mantienen en stock, los mismos que se manifiestan en el

inventario mensual, (ver anexo 18), como pedidos de lento movimiento,

estos pedidos se los cuantifica mediante lo que es el costo de fabricación de

una caja, así tenemos lo que cuesta cada uno de los elementos que

componen la caja de Banano. (anexo 19)

HOOPER 1 ELEMENTO TEST PRECIO POR MT2

TAPA 175 0.315 TAPA 250 0.370 TAPA 250B 0.400

TOTAL DE PRECIOS 1.085/3=0.361

HOOPER 2 ELEMENTO TEST PRECIO POR CAJA

BASE 350 0.515 BASE 400 0.550 BASE 450 0.590

TOTAL DE PRECIOS 1.655/3=0.551

-57-

KLARK KAIN ELEMENTO GRAMAJE PRECIO POR CAJA

BOTTON PAD 250 Gr 0.05 TOTAL DE PRECIOS 0.05

El precio promedio de cajas fabricadas en la Hooper 1 y 2 son de:

0.545 CENTAVOS Y para la HOOPER 2 es de 0.65 centavos, ósea que

sumando los 0.545 centavos mas los 0.65 centavos y más el BOTTON PAD,

suman un total de 1.245 centavos, siendo este el precio promedio.

El anexo 20 nos indica la producción total de la planta en el año 2001,

es de 51.072.522 de metros cuadrados. Y en el anexo 19 nos indica en

cada pedido cuantos metros cuadrados de TAPA, BASE, Y EL BOTTON

PAD, se encuentran en cada juego de cajas

Procedemos a calcular cuanto cuesta un metro cuadrado ya que la

empresa mide sus ingresos EN METROS CUADRADOS, estos datos los

escogemos del anexo 18,

Aplicamos una regla de tres simple para proceder a obtener este dato:

Sabemos que 0.670 mt2 -------------------------------------------- cuesta 0.55

centavos.

-58-

1 mt2 --------------------------------------------X ¿

X = 0.820 centavos

Las cajas devueltas se las puede evidenciar en el inventario mensual,

las mismas que están catalogadas como de lento movimiento. Esto se debe a

las causas que se mencionaron anteriormente.

Existe entre los pedidos de lento movimiento 128976.44 MT2 los

cuales se los recopiló del inventario mensual, multiplicando esto por los

.0820 centavos tenemos un total de 105760.684 estos datos lo exponemos

en el siguiente cuadro.

TOTAL DE COSTOS

TOTAL DE MT2 COSTO X MT2 TOTAL 128976.44 $ 0.820 $ 105760.68

5.2.- ORDENAMIENTO DE LOS COSTOS POR PROBLEMA

MEDIANTE EL DIAGRAMA DE PARETO. - En el siguiente cuadro

mostraremos el costo de las causas del problema distribuidas de acuerdo a

su porcentaje.

-59-

NALISIS DE PROBLEMAS POR COSTOS MEDIANTE PARETO

TIPOS DE DEFECTO

DESCRIPCION DEL DEFECTO

COSTOS FRECUENCIA DEL DEFECTO

PORCENTAJE DE LOS COSTOS

PORCENTAJE ACUMULATIVO

A RECURSOS HUMANOS

29514.61 108 27.91 27.91 %

C TRANSPORTE 27328.34 100 25.84 78.04 % B LOGISTICA 25688.64 94 24.29 52.20 D CONTROLES 23229.09 85 21.96 100.00 %

TOTAL 105760.68 387 100.00

0.00

20000.00

40000.00

60000.00

80000.00

100000.00

120000.00

A B C D TOTAL

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

Serie2

Serie1

-60-

CAPITULO VI

6.1 ALTERNATIVAS DE SOLUCION Las alternativas que se plantean para solucionar los diferentes

problemas que inciden en el departamento de despachos lo analizaremos

de la siguiente manera:

A) RECURSOS HUMANOS. CAUSA # 1: PERSONAL INSUFICIENTE METODO ACTUAL: Un despacho comprende una serie de procesos,

como son: recepción, almacenamiento, y el respectivo despacho, todos

estos procesos los controla una sola persona, saturando su desempeño, por

tal motivo no se realiza una correcta recepción ni distribución de bodega.

Esta persona es la encargada de administrar las cajas para el sector

bananero y para el sector domestico, descuidando procesos importantes,

pues en el momento que se esta despachando no se puede verificar lo que

entrega produccion, pues tiene que estar controlando la carga que se esta

colocando en los camiones. En el siguiente flujograma se muestra lo

anteriormente expuesto.

-61-

FLUJOGRAMA DE RECEPCION

ALTERNATIVAS DE SOLUCION:

El metodo descrito anteriormente se plantea dar solución a este cuello de

botella mediante los siguientes pasos a seguir:

Este control tendrá los siguientes pasos como función principal.

1.- Recepción de pallets.

2.- Verificacion de Unidad por bulto.

RECIBIR PTO. Corrupac ondutec TERMINADOcruupac

Contabilizar y ALMACENAJE DE P.T.O

ENTREGA DE RECIBI CONFORME DE RECEPCION

FIN

INICIO

Despacho Corrupac Ondutec

-62-

3.- Verificación de la cantidad exacta de cada pedido.

4.- Entrega de un documento denominado INGRESO POR

RECEPCION al supervisor de planta.

INGERSO POR RECEPCION DE P.T.O.

HOJA DE RUTA BASES TAPAS B.P

PEDIDO CLIENTE SIMBOLO UNIDADES POR BULTO

TOTAL FECHA HORA TURNO NOMBRE FIRMA

5.- Ingresar los datos al sistema CONNET de la empresa para que se

pueda realizar la guía de remisión en la sección de entrega.

6.- Verificar saldos existentes en la bodega.

7.- Comunicación al Asistente de Despacho cuando planta entrega

cada pedido.

-63-

A continuación se presenta flujograma de Los procedimientos de lo

antes expuesto.

INICIO

RECIBIR PALLES

VERIFICAR UNIDAD POR BULTO

INGRESAR AL SISTEMA CONNET

ENTREGA DE RECIBI CONFORME DE RECEPCION

COMUNICAR AL ASISTENTE DE DESPACHO ENTREGA DE PEDIDOS COMPLETOS

FIN

VERIFICAR CANTIDAD DE PEDIDO

SI

NO

SI

NO

-64-

De esta manera se crearía un control que tendra como funcion

principal, recibir y verificar cantidades completas, creando de esta manera

un punto de control y responsabilidad.

CAUSA # 2: MALA DISPOSICION DE PERSONAL METODO ACTUAL

Actualmente existe una persona que se dedica a despachar las

cajas de banano y las cajas de domésticos. El volumen de las cajas de

Banano es superior al de domestico por lo cual se crea un cuello de botella

al momento de despachar, pues los clientes de cajas de domésticos tienen

horarios de recepción muy estrictos que por lo general son hasta las 15:00

horas y no se alcanza satisfacer a los clientes bananeros.

-65-

FLUJOGRAMA DE DESPACHOS

Recepción de mercadería corrupac

Verificación de pto

CARGAR MERCADERIA

DESPACHAR

FIN

INICIO

NO

SI

Recepción de mercadería corrupac

-66-

ALTERNATIVA DE SOLUCION:

El volumen de los despachos de banano vs domestico, es mucho

mayor, por lo que analizando el flujograma anterior se dividiría la bodega

en dos, se tendría que colocar una persona especifica para despachar los

pedidos de domestico y otra para despachar los pedidos de Banano.

A continuación mostraremos los pasos respectivos que tendrá que cumplir

el despachador de Domestico

1.- Recibir la mercadería proveniente de Ondutec Cuenca.

2.- Verificar que todos los pedidos lleguen completos y en buen estado.

3.-. Almacenar p.t.o.

4.- Despachar a los clientes.

5.- Realizar la guía de remisión en el sistema CONNET

-67-

FLUJOGRAMA DE PROCESO

Recepción de mercadería

Verificación de pto

Coordinar con serviclientes despachos

REALIZAR G/R

FIN

INICIO

NO

SI

-68-

CAUSA # 3 ESTIBAN MAL EL PRODUCTO

METODO ACTUAL: Actualmente el estibado de los camiones se lo

hace al granel sin llevar un procedimiento establecido, Esto trae muchos

problemas, pues produce abolladuras a la caja, ya que los bultos se los

coloca a presion, inclusive parandose sobre el bulto hasta que entre en la

fila, produciendo el doblado del corrugado.

ALTERNATIVA DE SOLUCION

Capacitar al personal periódicamente coordinando con el

departamento de Recursos Humanos.

Procedimientos que se deben instruir al personal de estiba.

DESCRIPCION

1.- Capacitación sobre la resistencia de la caja

2.- Como estibar los camiones deacuerdo a su capacidad

Analizaremos este punto de la siguiente forma:

-69-

Pequeños

Sencillos

Mulas

Trailer

Estos datos se los obtuvo de las medidas de cada furgón de los camiones,

que prestan servicios a la empresa

Para saber que capacidad tiene cada furgon seguimos los siguientes

pasos:

- Tomar medidas de los furgones.

- Tomar medidas de bulto.

Calculamos la capacidad de la siguiente forma.

Cogemos un carro clasificado como pequeño por la empresa, para realizar el

ejemplo.

Pequeños:

C=capacidad

C=Area del furgón /Area del bulto.

b = 50.6 cm

-70-

h = 36.6 cm

L = 23.2 cm

Area del bulto = (50.6 *36.6)*23.2= 42965.472 cm3

Furgon

B = 180 cm

H = 350 cm

L = 200

Area del furgón = (180*350) * 200 = 12600000 cm3

C = 12600000 / 42965.47

C = 297.25 bultos

Se sabe que cada bulto viene de 20 laminas si es base y 25 laminas si

es tapa.

Así multiplicamos los 297.25 bultos por 20 laminas que tiene cada

bulto nos da un total de 5.865.17 laminas (cajas).

Sabemos que las cajas de banano están compuestas por dos cuerpos

(tapa y base) entonces dividimos 5865.17 laminas para dos, dándonos como

-71-

resultado 2932.58 laminas lo que quiere decir que un camión pequeño puede

llevar hasta 2500 cajas, ya que hay que reducirle un 12% por el botton pad

que, es el aditamento de la caja.

De esta manera podemos saber que capacidad real tiene cada camion.

PEQUEÑOS 1000 2500

SENCILLOS 6000

MULAS 9000

TRAILER 11000

3.- Responsabilizarse de la manipulacion de las cajas

4.- Estibar los camiones según la capacidad de cada pedido según la

formula anterior.

MAL CUBICAJE

Se planteara una manera de cubicar, sin pisar, ni golpear las cajas.

Se enseñara en forma visual como ubicar los bultos según el cajón del

camión.

-72-

Los siguientes pasos nos indicara como cubicar el camión:

1) El bulto se colocara en forma perpendicular a la cara de la caja, esto es

que el bulto no se lo coloque en forma horizontal o de costado.

2) Primero se colocaran las bases al principio del camión.

3) Luego se colocaran las tapas las cuales por ser de un test más débil y en

su mayoría de test blanco, son vulnerables a aporreos, ensuciarce y

pisotones.

4) Los bultos se colocaran sin presión, entre sí, ya que en la actualidad se

golpean los bultos uno contra otros para que entren mas bultos por

columna, esto dará que el camión lleve menos bultos pero garantizara un

buen manejo de la mercadería. La manera como se colocaran los bultos

en el camión cuando no entren será la siguiente.

FURGON

CAJAS

ESPACIO ENTRE BULTOS MUY ANGOSTO

-73-

En estos casos cuando sobra este espacio entre los bultos no se colocara a

presión y empujándolo con otro bulto hasta que entre, lo que deforma las

cajas.

En estos casos cuando no que da espacio para un bulto mas, se sacara un

bulto y se colocara un bulto en forma horizontal para no ejercer presioón

entre los mismos.

Esta forma de cargar un camion se daria solamente en banano, pues

para el sector de domestico se propone palletizar las cajas, la forma de

palletizar varia deacuerdo al tamaño de la caja, ya que las medidas del pallet

siempre seran las mismas, pues estan especificadas en las normas ISSO el

cual estandariza que las medidas sean:

1 metro de frente, 1,20 metro de largo y 0.15 metros de alto.

FURGON

CAJAS

CORRECTO APILAMIENTO DE LOS BULTOS

-74-

De esta forma la ubicación de la caja en el pallet dependeria solo de la

medida, pues las medidads del pallet seran iguales siempre, cabe indicar que

el pallet debe ir enzunchado para evitar que se desplome en el trayecto. Este

formato de palletizar se la realizo con la ayuda del departamento de

ingenieria de empaques, ya que cuenta con todas las medidas de las cajas

que se producen en esta planta. Este palletizado lo podemos observar en el

anexo 21.

6.2 PROBLEMAS CON LA LOGISTICA 1) ENTREGA DE MERCADERIA TARDIA. METODO ACTUAL: Se cuenta con cuatro estibadores, para poder

cargar cuatro carros, ósea un estibador por carro.

ALTERNATIVA DE SOLUCION:

Se planteo colocar otro estibador por cada carro ya que según el

análisis de tiempos que se realizo no se abastecía con un solo estibador para

cargar satisfactoriamente cada camión. Con un estibador se demora 2

horas y 30 minutos en cargar un camión con 6000 cartones de Banano.

Diseminados de la siguiente manera.

-75-

1) El estibador se demora en caminar y colocar cada bulto sin esfuerzo 05

segundos

2) Y los bultos que tiene que colocar en la parte de arriba con mayor

esfuerzo se demoran 11 segundos.

En total son 300 bultos de base y 240 bultos de tapa con 60 bultos

de Botton pads. Sumando los bultos que puede poner sin esforzarce son 50

bultos y 30 bultos con mucho esfuerzo.

Sacamos un promedio de los tiempos en que se demora en colocar los

bultos:

1 bulto sin mucho esfuerzo 9 segundos 1 bulto con mucho esfuerzo 25 segundos

------- 34 segundos / 2 = 17 segundos

Como son 540 bultos de base y tapa, los multiplicamos por el promedio

de 17 segundos por bulto, dandonos un total de 9180 segundos esto es

2.55 horas

300 bultos de base 240 bultos de tapa ------ 540 bultos x 17 segundos = 9180 segundos 9180 segundos x 1h / 3600 segundos = 2.55 horas

-76-

Tenemos también los bultos de BOTTON PAD el cual no lo tomamos

como sujeto a tiempo ya que son bultos maniobrables y muy angostos por

lo que la estibada de este elemento es estándar, pero tenemos que sumarlo

al total de la estiba total del camión, lo cual nos da un total de:

60 bultos de botton pads se demora un promedio de 6 segundos = 360

segundos

360 seg. x 1h/3600 seg. = 0.1 horas

Sumando los datos anteriores nos da un total de:

2.55 horas + 0.1 horas = 2.65 horas

Se coloco otro estibador para que dos personas carguen un camión

de 6000 cartones y se tomaron los siguientes tiempos.

Sacamos un promedio de los tiempos en que se demora en colocar

los bultos:

1 bulto sin mucho esfuerzo 9 segundos 1 bulto con mucho esfuerzo 15 segundos, ------- 24 segundos / 2 = 12 segundos

-77-

Esto se da gracias a que con la ayuda del otro estibador se puede

colocar uno arriba de los bultos y colocarlos con mas facilidad ya que el

un estibador le pasa al otro para colocar los bultos que son de mucho

esfuerzo

Como son 540 bultos de base y tapa, los que una sola persona estiba en el

camión, y ahora son dos personas las que estiban el camión lo dividiremos

para dos:

540 bultos dividido para dos personas nos da 270 bultos por persona,

esto es:

270 bultos x 12. segundos = 3240 segundos

3240 segundos x 1h / 3600 segundos = 0.90 horas

Tenemos también los bultos de BOTTON PAD el cual no lo tomamos

como sujeto a tiempo ya que son bultos maniobrables y muy angostos por

lo que la estibada de este elemento es estándar, pero tenemos que

igualmente dividirlo para dos ya que ahora están dos personas estibando el

camión 60 bultos botton pads dividido para 2 personas de nos da 30 bultos

por el promedio de 6 segundos, la estiba de cada bulto = 180 segundos

-78-

180 seg. x 1h/3600 seg. = 0.05 horas

Sumando los datos anteriores nos da un total de:

0.90 horas + 0.05 horas = 0.95 horas

Comparando la estiba con una sola persona y con dos personas nos

da un tiempo récord de estiba en:

1 persona se demora 2.55 horas en estibar un camión de 6000 cartones

2 personas se demoran 0.95 horas en estibar un camión de 6000 cartones.

2) DISTRIBUCION DE LA BODEGA

METODO ACTUAL: El Producto terminado es transportado por el

montacarguista hacia la bodega sin ninguna clase de distribución ni señales

que indiquen en que zonas colocar los diferentes productos.

Una vez en bodega no se colocan los pallets en una forma ordenada y

secuencial.

ALTERNATIVA DE SOLUCION: Se seccionara la bodega de acuerdo

al porcentaje de producto terminado que maneje cada cliente, estos datos los

tomaremos del ultimo mes del reporte mensual .

-79-

Tomamos los despachos del ultimo mes, para poder seccionar la

bodega de acuerdo al volumen de Producto Terminado, que se despacha a

cada cliente, cabe recalcar que existen clientes que ameritan mantenerles

un stock de mercadería, (previa autorización de Gerencia).

OPERACIONES DIARIAS EN CIFRAS (M2 y Kgs)

MAYO

KIMTECH- LE FRUIT

CORRUPAC

DIA M2 KILOS M2 PADS

BANANO TOTAL M2

TOTAL KILOS

Sub Total

885.696.50

841,732.00

252,711.00

3042695.86 3,051,589.06

2,999,455.18

BANANO TOTAL M2 CAJAS

TOTAL KILOS CAJAS

CORRUPAC

OPERACIONES DIARIAS EN CIFRAS (M2 y Kgs)

MAYO

PROEXBA CORRUPAC DIA M2 KILOS M2

PADS BANANO TOTAL M2 TOTAL KILOS

Sub Total

536.265.21 501.287.01 51.232.00 3042695.86 3,051,589.06 2,999,455.18

BANANO TOTAL M2 CAJAS

TOTAL KILOS CAJAS

CORRUPAC

OPERACIONES DIARIAS EN CIFRAS (M2 y Kgs)

MAYO

COSTATRADING CORRUPAC DIA M2 KILOS M2

PADS BANANO TOTAL

M2 TOTAL KILOS

Sub Total

332.966.33 299.875.65 26.511.00 3042695.86 3,051,589.06

2,999,455.18

BANANO TOTAL M2 CAJAS

TOTAL KILOS CAJAS

CORRUPAC

-80-

Analizamos tres clientes de los más fuertes, para sacar una relación

de distribución de la bodega por medio de porcentajes,

METROS CUADRADOS DESPACHADOS EL MES DE MAYO 2002

18%

11%

7%64%

KIMTECH- LE FRUIT

PROEXBA

COSTATRADING

TOTAL

-81-

DISTRIBUCION DE LA BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO

DEACUERDO AL VOLUMEN DE CADA CLIENTE

CASETA PTO

LE FRUIT

PROEXBA VIOECUADOR

BELZI COSTATRADIN

G

OTROS CLIENTES

BODEGA ONDUTEC

-82-

CONTROLES

6.3 PROBLEMAS CON LOS CONTROLES 1) CONTROL DE CARGA.

METODO ACTUAL: Actualmente al cargar los camiones se lo hace se lo

hace simplemente contando cada palle que ingresa al camión sin tener un

control de cada camión que se carga para reclamos futuros.

ALTERNATIVA DE SOLUCION:

Se plantea colocar una etiqueta que esta compuesta por 3 secciones

desprendibles las cuales se irán almacenado en cada filtro del proceso.

La etiqueta tendrá el siguiente formato:

-83-

MODELO DE ETIQUETA 25 cm 8 cm 15 cm 8 cm 1) La primera sección se quedara pegada en él palle. 2) La segunda sección quedara en la oficina de despacho. 3) La tercera sección quedara en la nueva caseta de recepción de PTO. De esta manera cada vez que se cargue un camión quedaran almacenados tantos tickets por palle entran al camión

PEDIDO ................................................................................ CLIENTE .............................................................................. SIMBOLO ............................................................................. ELEMENTO........................................................................... UNIDADES X BULTO......................................................... BULTOS POR PALLERS....................................................

PALLET # PEDIDO................................................................................ CLIENTE.............................................................................. SIMBOLO............................................................................. ELEMENTO......................................................................... UNIDADES XBULTO......................................................... BULTOS POR PALLETS.................................................. FECHA.................................................................................

PALLET # PEDIDO................................................................................ CLIENTE.............................................................................. SIMBOLO............................................................................. ELEMENTO......................................................................... UNIDADES XBULTO......................................................... BULTOS POR PALLETS.................................................. FECHA.................................................................................

-84-

2) CONTROL DE ENTREGA. METODO ACTUAL: Actualmente produccion entrega por lote los

pedidos y no se lleva un conteo por pallet ni se pega ninguna clase de

ticket, por lo que no se puede llevar un registro de ninguna clase tanto en la

entrega que producción realiza a la bodega de PTO, como lo que se

despacha.

ALTERNATIVA DE SOLUCION:

Para llevar un control de entrega , el cual certifique lo que se le

entrega al cliente, se tomara la tercera sección de la etiqueta diseñada en el

punto anterior.

Esta etiqueta sera archivada por pedido, garantizando que cantidad

ingreso a bodega.

Este archivo servira de evidencia, para saber cuanto y cuando entrego

produccion el pto, de esta menra se tendra informado al cliente sobre a que

hora saldra el producto.

-85-

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL CONTROL DE

ENTREGA

1) Verificar que todo pallet tenga ticket de identificación.

2) Desprender el ticket del pallet y archivarlo con su respectiva hoja de

ruta.

3) Verificar que lo que esta descrito en el ticket sea lo que esta físicamente

en el pallet.

4) Cada vez que se complete cada pedido ingresar al sistema y verificar que

esta completo.

5) Archivar los tickets para respaldar que todos los pedidos los entrego

completo producción.

6) Fin.

-86-

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL CONTROL DE

ENTREGA

INICIO

CONTROLAR TICKETS

VERIFICAR UNIDADES

NO

SI

INGRESAR AL SISTEMA

ARCHIVAR

FIN

-87-

6.5 PROBLEMA CON EL TRANSPORTE. 1) ESTADO FISICO DE LOS CAMIONES. METODO ACTUAL: Actualmente las cajas se embarcan en camiones que

no tienen ningún tipo de protección, principalmente con las cajas que son de

test blanco.

Los clientes continuamente se quejan, que las cajas llegan sucias,

mojadas y deterioradas. Esto se debe a que los camiones no tienen

ningun tipo de control o auditorias vehiculares, para constatar el

funcionamiento de los camiones.

ALTERNATIVA DE SOLUCION

Se plantea que se reúnan a todo los choferes y palnificar charlas con

el departamento de calidad los cuidados que tiene que tener el producto y

el papel importante que ellos cumplen en el eslabón de servicio al cliente.

Los puntos que se plantearían son los siguientes:

-88-

1) Se realizara auditoria vehicular cada tres meses a los camiones en la cual

se verificara el buen estado del vehículo.

2) Todos los camiones deberán usar un protector(plástico o lona) para la

parte del piso y la cubierta del camión.

3) Los cajones no deberán ningún desperfecto, como tablas rotas, clavos

sueltos, mal pegados.

4) Todos los camiones cumpliran con los requisitos de seguridad, como por

ejemplo extintor, frenos.

5) Fin.

2) DEMORA EN LA ENTREGA:

METODO ACTUAL: El departamento de despacho no cuenta con una

razón técnica en estimar el tiempo de entrega, pues al momento de que el

cliente envía una distribución ya sea por teléfono o fax, se le dice muy

someramente el tiempo estimado de llegada de la mercadería. Lo cual

genera una mala informacio al cliente, pues este se vale de ese dato para

llevar a cabo la coordinacion del personal que utilizara en el embarque.

-89-

ALTERNATIVA DE SOLUCION: Los problemas que se suscitan por la

demora del transporte, se debe a que no se utiliza ninguna técnica para

analizar la capacidad de carga que se puede despachar en un tiempo

determinado, contando con los muelles disponibles que son cinco.

Se utilizara una formula la cual nos indicara los tiempos en que la

mercadería llegara a su destino.

Así tenemos:

C = Q / T

C = Capacidad (hora)

Q = Cantidad de material.

T = Tiempo de desplazamiento.

Para saber la cantidad de material se puede enviar, en los camiones se

los ha dividido en los siguientes grupos:

PEQUEÑOS (1000)

SENCILLOS (3000-6000)

MULA (7000-9000)

TRAILER (10000)

-90-

Según el estudio antes realizado, el tiempo que se tarda en estibar un

camión con capacidad para 6000 cartones es de aproximadamente 1 hora,

por lo tanto sumaremos todos los tiempos que intervienen en la entrega.

T1= 1 hora (carga de un camión de 6000)

T2 = 5 horas (se tomo como ejemplo un destino Quevedo).

T3 = 1.30 horas (descarga)

T total = 7.30 horas en llegar al destino.

El departamento de despacho cuenta con cinco muelles destinados

para la carga de camiones, generalmente los camiones que prestan servicios

a la fabrica son de capacidad de 6000 cartones. Por lo tanto se calculara la

capacidad de carga por hora que el departamento tiene para responder

hacia un pedido de algun cliente.

Tomamos la capacidad de 6000 cajas, ya que la empresa cuenta con

camiones de esta capacidad. Asi tenemos:

C = Q/T C = Capacidad por hora Q = 6000 cajas

-91-

T = 7.30 horas capacidad maxima

C = 6.000 c / 7.30 horas. C = 821.91 c / h De esta manera se establecera las horas de llegada según la distribucion de

el cliente. Los tiempos estimados del desplazamiento para los sitios mas

frecuentes son:

Quevedo = 5 H Machala = 5 H Cuenca = 8 H Manta = 4 H Sto. Domingo = 7h San Juan = 3h El triunfo = 2h Milagro = 2h

Para obtener el tiempo según la capacidad del pedido, realizamos

una simple regla de tres, asi tenemos:

1 h ------------------821.91 c

x h-------------------5000 c

5000 c X = ---------------------- = 6.08 821.91 c

De esta manera podemos calcular los tiempos estimados hacia las

diferentes destinos que el cliente requiera. En el cuadro que a continuacion

-92-

mostramos tomamos como ejemplo un destino que es la ciudad de

quevedo, con diferentes cantidades de cajas.

Los tiempos que se toman varian deacuerdo a cada ciudad y a la capacidad

del carro.

SITIOS MAS FRECUENTES DE ENVIO DE CAJAS.

Tiempo de desplazamiento

Pedido de cajas

Tiempo Estimado h

QUEVEDO 5H 5000 6.08 QUEVEDO 5H 7000 8.51 QUEVEDO 5H 8000 9.733 QUEVEDO 5H 9000 10.95 QUEVEDO 5H 10000 12.16

Con estos datos se le podra, proporcionar al cliente un tiempo aproximado

de llegada

-93-

CAPITULO VII Implantacion De Soluciones Y Evaluacion Economica 7.1 Programa para la implantación de las soluciones

La implantación de las alternativas para poder solucionar los problemas

mencionados en él capitulo anterior, lo analizaremos mencionando todas

las actividades, duración de cada actividad y recursos necesarios para poner

en marcha las soluciones respectivas. Las mismas que se reflejaran en

programa de Microsoft PROJET.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD # 1

Se contratara una persona la cual tendrá como función principal la de

manejar los cartones de domestico, la misma que según el departamento de

Recursos humanos tendrá un puesto como asistente de DESPACHOS,

teniendo un sueldo básico de 268.20 dólares + beneficios de ley que daría

un sueldo de 325.30 dólares.

Esta persona tendrá un periodo de prueba de 1 mes, por lo cual la

actividad durara un mes.

-94-

DETALLES CANTIDAD COSTO$ PERSONAL 1 325.30

DURACION: La duración de esta actividad es de 1 meses ya que es el

tiempo en que se entrena al empleado.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD # 2

Para la recepción del PTO, se contratara 3 personas que tendrán una

función importantisima en lo que se refiere al almacenamiento y entrega,

estas tres personas tendrán el mismo cargo que la persona anterior

ASITENTE DE DESPACHOS, dando así que por las tres personas se

gastaría 325.30 dólares por 3 da un total de 975.90 dólares.

Estas personas tendrán un periodo de 1 meses de prueba por lo cual esta

actividad durara dos meses.

DETALLES CANTIDAD COSTO $ PERSONAS 3 975.9

DURACION: La duración de esta actividad es de 1 meses ya que es el

tiempo en que se entrena al empleado.

-95-

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD # 3

Para la realización de los controles se mando elaborar una s etiquetas

troqueladas desprendibles. Las mismas que cuestan en la imprenta 25

dólares cada paquete de 50 etiquetas.

Se comprara 30 paquetes para una duración de tres meses.

MATERIALES:

DETALLE CANTIDAD COSTO $ ETIQUETAS

TROQUELADAS 15000 750

DURACION : El tiempo empleado en realizar esta actividad es de 15 días.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD # 4.- Para la realización de esta

actividad se la realizara junto con el departamento de DESARROLLO

ORGANIZACIONAL, para que dicte los seminarios para la buena

manipulación y estiba de las cajas. Esta actividad tendrá costo cero ya que

este departamento es el encargado para dictar este tipo de seminarios, el cual

tendrá 5 días para su realización. A continuación mostraremos todas las

actividades en software project.

-96-

7.2 CUANTIFICACION DE INVERSION.

Se cuantificara la inversión mediante la suma de los costos requeridos

para llevar a la practica las alternativas de solución para mejorar los

problemas ocasionados en el departamento de Gestión Almacenamiento y

entrega.

Estos datos se los toma de los cuadros anteriores:

INVERSION CANTIDAD COSTO$ PERSONAL ONDUTEC

1 325.30

PERSONAL CASETA DE PTO.

3 975.9

ETIQUETAS TROQUELADAS

15000 750

TOTAL 2051.2

7.3 DETERMINACION DE LAS PERDIDAS

En el estudio anterior en el diagrama de Pareto en el cual se

analizaron los problemas y los Costos que se han ocasionado en este

departamento, el mismo que lo mostraremos en el siguiente cuadro.

-97-

DESCRIPCION DEL PROBLEMA COSTOS $

RECURSOS HUMANOS 29514.61 CONTROLES 27328.34 LOGISTICA 25688.64 TRANSPORTE 23229.09 TOTAL 105760.68 7.3 ANALISIS COSTO BENEFICIO

Con la Implantación de las soluciones que se plantearon se espera

reducir en un 60 % los reclamos de los clientes, los mismos que representan

un costo de $ 63456.408 dólares, Por lo tanto la inversión en los recursos

de las soluciones menos lo que se espera reducir con el 60% de los costos,

nos dará el beneficio económico que se espera.

COSTO BENEFICIO DETALLES TOTAL

60 % DE LAS PERDIDAS 63.456,408 COSTO DE LOS RECUROS DE LAS SOLUCIONES

2.051,200

BENEFICIO 61.405,208

Este cuadro nos muestra el valor que se ahorraría con la puesta en marcha

de estas soluciones que se plantean.

-98-

7.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES En la elaboración de este trabajo de investigación es el resultado de

muchas técnicas de Ingeniería Industrial aplicadas a la

El diagrama que denoto los principales problemas es el diagrama de

pareto estos problemas son: Recursos humano y Transporte.

El software, Microsoft Project nos detalla paso a paso la puesta en marcha

de la implantación de las Soluciones planteadas.

Cabe mencionar que todo el personal que labora en este

departamento es relativamente nuevo, ya que se han cambiado por no dar

resultados, y no solucionar los continuos reclamos de los clientes.

Se recomienda capacitar al personal en todos los procesos

planteados, para tener una sólida base sobre los procesos de Despachos, y a

si los reclamos de los clientes disminuyan.

En el sector de transporte se recomienda colocar en una pizarra el

tiempo de carga de cada furgon, con su respectivo destino, para que de esta

-99-

manera se tenga a diario un seguimiento de cada camion que que se envia,

y a si poder brindar un servicio de retroalimentacion al cliente.

-100-

BIBLIOGRAFIA 1- MAYNARD MANUAL DEL INGENIERO INDUSTRIAL CUARTA EDICION POR WILLIAN HODSON 2.- CEFE MANEJO DE BODEGAS Y TOMAS DE INVENTARIOS INSTRUCTOR: ING. RAMON BORJA. 3.-APROVISIONAMIENTO, ALAMACENAJE Y GESTION DE STOCKS. AUTOR: P. BAILEY R. BAROGGI. G. RAIMONDEI M.MALAVOLTI.