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OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL BOTELLÓN EN
LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN N° 1 DE GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S PLANTA
AGUA CRISTAL
JOHAN SEBASTIÁN VERGARA GELACIO WILLIAM ALONSO VILLADA ZAMORA
FACULTAD TECNOLÓGICA
INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN
BOGOTÁ D.C.
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2019
OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL BOTELLÓN EN
LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN N° 1 DE GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S PLANTA
AGUA CRISTAL
Autores:
JOHAN SEBASTIÁN VERGARA GELACIO - 20171377038 WILLIAM ALONSO VILLADA ZAMORA - 20171377045
: Ing. Manuel Alfonso Mayorga Morato
Director
LÍNEA: 2 GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DE LAS OPERACIONES
Tema: Gestión de procesos (KAIZEN, mejora continua)
Modalidad: Pasantía
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD TECNOLÓGICA
INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN BOGOTÁ D.C.
2019
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Contenido 1. GENERALIDADES................................................................................................................... 9
1.1 PROBLEMA ...................................................................................................................... 9
1.1.1 Descripción del problema............................................................................................ 9
1.1.2 Formulación del problema .......................................................................................... 9
1.2 OBJETIVOS .................................................................................................................... 10
1.2.1 Objetivo General....................................................................................................... 10
1.2.2 Objetivos Específicos................................................................................................. 10
1.3 METODOLOGÍA ............................................................................................................ 10
1.4 Delimitación y Alcance ..................................................................................................... 11
2. MARCO DE REFERENCIA ................................................................................................... 12
2.1. MARCO HISTÓRICO..................................................................................................... 12
2.1.1. Sector económico CODIGO CIIU 1104 ..................................................................... 12
2.1.2. Gaseosas Colombianas S.A.S..................................................................................... 12
2.2. MARCO TEÓRICO......................................................................................................... 14
2.2.1. Producción Esbelta Antecedentes.............................................................................. 15
2.2.2. Eliminación de desperdicio ....................................................................................... 16
2.2.3. Lean Manufacturing ................................................................................................. 18
2.2.4. Los pilares del Lean Manufacturing ......................................................................... 18
2.2.5. Técnica de las 5S ....................................................................................................... 20
2.2.6. Análisis de los 5 ¿Por qué? ........................................................................................ 21
3. SITUACIÓN ACTUAL ........................................................................................................... 22
3.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ..................................................................................... 22
3.1.1. Misión ....................................................................................................................... 22
3.1.2. Visión ........................................................................................................................ 22
3.1.3. Política Integral......................................................................................................... 22
3.2. PRODUCTOS .................................................................................................................. 23
3.3. PROCESO ....................................................................................................................... 23
3.3.1. Descripción del proceso ............................................................................................. 23
3.4. RECURSOS ..................................................................................................................... 24
3.5. DIAGNÓSTICO DE LA LINEA N° 1 – AGUA CRISTAL............................................... 25
3.5.1. Aplicación de la metodología 5W+H ......................................................................... 27
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3.5.2. Análisis causa raíz..................................................................................................... 28
3.5.3. Análisis “5 Por qué” .................................................................................................. 29
4. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA KAIZEN................................................................ 32
4.1. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN .......................................................................... 32
4.2. PLANEACIÓN ................................................................................................................ 33
4.3. HACER ............................................................................................................................ 33
4.4. RELACIÓN COSTO BENEFICIO .................................................................................. 38
4.4.1. Indicadores de impacto ............................................................................................. 38
4.4.2. Definición de la meta ................................................................................................. 38
4.4.3. Costos del proyecto ................................................................................................... 39
4.4.4. Beneficios del proyecto. ............................................................................................. 40
5. CONCLUSIONES ................................................................................................................... 41
6. RECOMENDACIONES .......................................................................................................... 42
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................ 43
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Lista de tablas
Tabla 1 Tabla resumen de participación de causas de desperfecto ....................................................... 26
Tabla 2 Indicadores de impacto ......................................................................................................... 38
Tabla 3 Costos de ejecución del proyecto ........................................................................................... 39
Tabla 4 Proyección de ahorros por ejecución del proyecto .................................................................. 40
Lista de ilustraciones
Ilustración 1 MEGA. fuente: Intranet corporativa ................................................................................ 14
Ilustración 2 Proceso de botellón ....................................................................................................... 24
Ilustración 3 Causas de principales desperfectos en proceso ............................................................... 25
Ilustración 4 Consolidado de causas de desperfectos .......................................................................... 26
Ilustración 5 Análisis causa raíz de línea 1 - Agua cristal....................................................................... 29
Ilustración 6 LUP 1 Botellones extra sucios ......................................................................................... 35
Ilustración 7 LUP 2 Botellones rotos ................................................................................................... 36
Ilustración 8 LUP 3 Manipulación de botellones sin precinta................................................................ 37
Ilustración 9 Definición de la meta ..................................................................................................... 39
Ilustración 10 Proyección de ahorro por ejecución del proyecto .......................................................... 40
Lista de cuadros
Cuadro 1 Recursos empleados para proceso de embotellamiento Botellón 19 lts. ................................ 24
Cuadro 2 Resumen y conclusiones de reunión Kaizen.......................................................................... 27
Cuadro 3 Metodología 5W+H respuestas y análisis ............................................................................. 28
Cuadro 4 Análisis 5 por qué ............................................................................................................... 30
Cuadro 5 Acciones y contramedidas del análisis 5 por qué .................................................................. 31
Cuadro 6 Cronograma de actividades ciclo PHVA ................................................................................ 32
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RESUMEN
El cambiante entorno al que se enfrentan actualmente las organizaciones requiere por parte de
ellas estar un paso adelante, superando diversos retos del mercado que trae la globalización y la
constante demanda de las personas, que permite una alta actividad empresarial a nivel mundial y
por ende un aumento en la competencia entre organizaciones nacionales e internacionales.
De este modo, a lo largo del tiempo, teorías organizacionales han evolucionado de tal modo que
han permitido la generación de filosofías y metodologías cuyo enfoque es el alcance del aumento
de la productividad y competitividad, todas, teniendo en cuenta el factor humano como un pilar
importante en cuales empresa e industria. El kaizen (kai = Cambio, Zen = Mejora) es una de estas
metodologías, originaría de Japón, tiene como principio básico buscar la mejora continua a partir
de pequeños cambios recurrentes en las organizaciones, permitiendo estar en constante búsqueda
de una mejor productividad y competitividad mediante reducción de costos o aumento de
productividad.
Postobón S.A es una empresa de bebidas no alcohólicas líder y con alto porcentaje de
participación en el mercado nacional. Actualmente cuenta con un amplio portafolio de productos
que incluye 35 marcas y 250 referencias. Cuenta con 66 sedes a lo largo del país para llegar al
90% del territorio nacional.
Como es natural, en todo proceso productivo se presentan problemas que generan reprocesos,
desperdicios, sobrecostos y retrasos y Postobón S.A no es la excepción. De este modo, es crítico
mitigar al máximo la presencia de cualquier tipo de problemas teniendo en cuenta la alta
demanda que tiene Postobón que le puede generar pérdidas millonarias.
Teniendo en cuenta esta situación, se ha elaborado la presente propuesta de mejora bajo los
principios de la metodología Kaizen aplicados en la planta 6 de producción de la empresa
Postobón S.A. la cual parte de la identificación del alto volumen de desperdicio en la línea de
botellón y más precisamente en el tapón, siendo una de las materias primas de más alto costo.
El presente trabajo tiene como fin la aprobación e implementación del proyecto, por parte de la
empresa Postobón S.A, ya que ésta generaría beneficios monetarios representados en ahorros en
el proceso productivo disminuyendo el desperdicio generado por la pérdida de la valiosa materia
prima.
Se ha comenzado por un diagnóstico de la línea, luego, un análisis de desperdicio histórico y su
equivalente monetario. Posterior a esto, se han implementado diversas herramientas Kaizen para
la mejora continua y se han identificado las principales causas que generan este desperdicio y así
mismo se han sugerido contramedidas para contrarrestar la presencia de este problema y
posterior, su eliminación.
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INTRODUCCIÓN
Postobón S.A.S, es una compañía líder en el mercado nacional de bebidas no alcohólicas, entre
su portafolio de productos se encuentra Agua Cristal, para la cual se envasan y embotellan
alrededor de 738.000 litros diarios. Para tal proceso, a parte del agua, como materia prima
fundamental, los tapones que sellan el botellón se encuentran entre los costos directos de
producción con una participación 35%, siendo bastante representativo dentro del total de costos
de producción. En dicho proceso de envase, se presenta una gran oportunidad de mejora ya que
se está desperdiciando una cantidad importante de tapones impactando drásticamente en el
rendimiento de la línea. De este modo, se presenta esta propuesta con el objetivo principal de
mejorar el proceso de envase y disminuir los costos asociados a las pérdidas de este importante
insumo. Mediante la metodología kaizen y apoyados en herramientas de análisis de información.
En esta investigación se diagnostica todo el proceso, se realiza un barrido de las principales
causas de desperdicio, se analiza la información histórica disponible y se presentan una serie de
contramedidas para mitigar la presentación de las causas encontradas.
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JUSTIFICACIÓN
En la empresa el área de producción es realmente importante, donde en el proceso intervienen
muchas variables que afectan el rendimiento de los equipos y las materias primas, cualquier falla
en el proceso afecta los KPI de rendimiento de materias primas, productividad y costo total de
producción. Así mismo, de acuerdo a las políticas de la empresa de mejora continua, que va a ser
implementada en la mayoría de sus plantas a nivel Nacional. Es necesario contribuir con el
desarrollo de este proyecto planeando, ejecutando y controlando las soluciones planteadas.
Adoptando dichas políticas contribuiremos a la MEGA de la compañía.
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1. GENERALIDADES
1.1 PROBLEMA
1.1.1 Descripción del problema
Postobón S.A. es la empresa líder en el sector de las bebidas a nivel nacional ya que la compañía
cuenta con la mayor participación de mercado en la industria de las bebidas no alcohólicas en
Colombia y es la empresa con capital 100% colombiano más grande en ingresos en este sector.
Actualmente, participa en categorías como gaseosas, aguas, jugos, hidratantes, energizantes y té,
contando con un portafolio de más de 35 marcas y 250 referencias, en el cual se destacan las
marcas gaseosas Postobón, Colombiana, Pepsi, Bretaña, Hipinto, Popular, Seven Up, Montain
Dew, Jugos Hit, Tutti Frutti, Mr. Tea, Agua Cristal, Agua Oasis, H2Oh!, Gatorade, Squash, Peak
y Lipton Tea, entre otras.
Este proyecto de centra principalmente en la planta de AGUA CRISTAL, en la línea de
producción N°1 de envasado de Botellón 20 Lts y 18,9 Lts. Ante los elevados costos de
producción en esta línea principalmente por los desperfectos de tapón la empresa recurre a la
implementación de la filosofía Kaizen (Mejora continua) que ha dado resultados en otras plantas
de gaseosa de la organización.
Desde inicios del presente año la planta de agua cristal ha venido implementando El sistema de
mejora continua en cada una de sus líneas de producción tanto en la parte de optimización de
materiales como en la gestión de eficiencias de producción con el fin de disminuir costos de
producción, eliminar reprocesos y aumentar la productividad en toda la organización.
El objetivo principal de la plantan Agua Cristal es contribuir a la MEGA de la compañía que va
dirigida para el año 2024.
El principal problema de la línea de Botellón son los desperfectos de tapón debido a que es la
materia prima que más contribuye al costo total por caja unitaria en la línea de envasado de agua
N° 1.
1.1.2 Formulación del problema
¿Cómo optimizar el rendimiento de la materia prima del botellón, disminuyendo los costos de
producción en la línea de envasado N°1 En la planta de Agua Cristal mediante la implementación
de herramientas de mejora continua?
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1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo General
Elaborar una propuesta de implementación y aplicación de Kaizen (Mejora continua) que
optimicen el rendimiento de materias primas y disminuyan el costo de producción en la línea de
envasado N° 1 de botellón en Gaseosas colombianas S. A. S planta Agua cristal.
1.2.2 Objetivos Específicos
● Elaborar un análisis de la situación actual del rendimiento de tapón en la línea de botellón
identificando variables críticas.
● Implementar herramienta de mejora continua Kaizen estableciendo la magnitud al problema e
indicadores a impactar
● Establecer una meta de disminución de tapón favorable para la compañía, reduciendo los
costos de producción de botellón.
● Realizar un plan de acción y seguimiento al rendimiento de las materias primas de la línea de
botellón.
1.3 METODOLOGÍA
El desarrollo de este proyecto contó con la ejecución de las siguientes etapas que se encuentran
encaminadas a la consecución de los objetivos planteados:
Etapa 1: Reconocimiento del proceso y necesidades.
Equipo (Roles – Propósito – Valor)
Enfoque a la estrategia (Indicadores Téc & Log)
Tipo Problema u Oportunidad
Ubicación
Cronograma Implementación
Se definió el equipo de trabajo de acuerdo a las necesidades del proceso, identificando los
indicadores (KPI´s) a impactar definiendo los tipos de problemas, ubicación en planta.
Etapa 2: Diagnóstico
Situación inicial (Justificación del Problema)
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Magnitud del Problema
Análisis del Principio de Funcionamiento
En esta etapa se identifica la situación actual del proceso de botellón, así como las variables que
afectan los desperfectos y los reprocesos realizados para poder trabajar en ellas. Se pretende
plantear la magnitud real del problema. Posteriormente realizar un análisis profundo de
funcionamiento del proceso pasando por cada una de las etapas de la empresa.
Etapa 3. Propuesta de Mejoramiento
Análisis de Causa Raíz (5W+2H) - 5 Porqués
Definición del Plan de Acción / Contramedidas
Teniendo en cuenta las etapas anteriores, se realiza un análisis de la causa principal del problema,
de acuerdo al método implementado en la empresa Kaizen se tomaron como herramientas 5W Y
2H, Y el análisis de los 5 Porqués. En definitiva, se realizaron el plan de acción propuesto para la
empresa, así como con sus responsables y recursos necesarios.
1.4 Delimitación y Alcance
Este proyecto se realiza para la empresa GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S planta de agua
cristal ubicado en la ciudad de Bogotá. Se pretende aplicar los conceptos aprendidos en la
academia, así como la implementación de las herramientas Lean Manufacturing optimizando la
cantidad de desperfectos de tapón en la línea de envasado de Botellón, así como un seguimiento
constante del rendimiento de las materias primas utilizadas en la línea de envasado, Este proyecto
tuvo una duración de 2 meses.
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2. MARCO DE REFERENCIA
2.1. MARCO HISTÓRICO
2.1.1. Sector económico CODIGO CIIU 1104
Sobre Elaboración de Bebidas No Alcohólicas, Aguas Minerales y Otras Aguas Embotelladas (CIIU 1104), coordinada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El sector ha tenido un crecimiento en los últimos 5 años del de 19,6 % con una tendencia positiva
de alrededor de 3,6 % cada año el cual va ligado a las oleadas de calor, la innovación en envases y la oferta de los productos.
El comportamiento de este segmento ha ayudado para que el sector de las bebidas se consolide como el gran jalonador de la industria con beneficios lógicos en empleo y para los tenderos.
El caso de Postobón tiene una participación del 43,1 % del mercado y específicamente Cristal con un 29,2 % siendo la marca de agua más consumida en el mercado colombiano por encima de brisa que tiene el 25%.1
La industria de las bebidas se incluye dentro del sector de alimentos el cual representa un 2,83%
del PIB nacional y ha tenido un crecimiento en los últimos años del 3%. El consumo per cápita de alimentos en Colombia es aún muy bajo comparado con países de
similar nivel de desarrollo en la región. Mientras el consumo per cápita de alimentos y bebidas en Latinoamérica fue de USD 644 en 2018, en Colombia fue de USD 455.
Se estima que el sector de alimentos y bebidas tendrá ventas anuales por más de USD 29.800 millones en 2023. Por su parte, la demanda de la industria crecerá un 6% anual en los próximos 5
años.2
2.1.2. Gaseosas Colombianas S.A.S.
Hablar de Postobón es contar la historia de una compañía que ha dejado huella en Colombia
gracias a su innovación, visión de negocios, capacidad de adaptación y transformación,
condiciones que le permiten mantener el liderazgo con compromiso, sostenibilidad y con el
desarrollo del país.
La compañía cuenta con la mayor participación de mercado en la industria de las bebidas no
alcohólicas en Colombia y es la empresa con capital 100% colombiano más grande en ingresos
en este sector.
1 https://www.larepublica.co/empresas/cristal-brisa-y-manantial-las-marcas-que-dominan-el-mercado-del-agua-
en-botella-2390206 2 https://es.investinbogota.org/sectores-de-inversion/alimentos-y-bebidas-en-bogota
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Cuenta con 111 años de historia en los cuales ha sido pionera en el desarrollo de la mayoría de
categorías de bebidas existentes en el mercado colombiano.
Actualmente, participa en categorías como gaseosas, aguas, jugos, hidratantes, energizantes y té,
contando con un portafolio de más de 35 marcas y 250 referencias, en el cual se destacan las
marcas gaseosas Postobón, colombiana, Pepsi, Bretaña, Hipinto, Popular, Seven Up, Montain
Dew, Jugos Hit, Tutti Frutti, Mr. Tea, Agua Cristal, Agua Oasis, ¡H2Oh!, Gatorade, Squash, Peak
y Lipton Tea, entre otras.
La compañía cuenta con 66 sedes entre plantas de producción y centros de distribución, los
cuales le permiten llegar al 90% del territorio nacional. Su talento humano asciende a cerca de
12.000 personas.
Las fortalezas en ventas y distribución hacen que las bebidas de Postobón se encuentren
fácilmente en las tiendas, supermercados, grandes superficies y restaurantes y los hogares
colombianos. De igual forma, se pueden adquirir en los Estados Unidos, Reino Unido, Aruba,
España, Curazao, Panamá e Italia.
La compañía pertenece a la Organización Ardila Lülle, una de las principales organizaciones
industriales de América Latina.
MEGA
Dentro del modelo de sostenibilidad de la compañía se trazan unos objetivos estratégicos cada
año, así como una meta ambiciosa llamada MEGA que se traza cada 5 años en la cual se enfocan
todos los esfuerzos y cada parte de la organización con planes y proyectos de mejora que nos
faciliten alcanzarla.
Para ello cada año se realiza un informe de sostenibilidad en donde se ven reflejadas cada una de
las cifras de la empresa así como los sectores que han tenido mayor crecimiento y pone en
evidencia otros donde hay grandes oportunidades, así mismo se desarrollan programas para poder
acaparar estas oportunidades y mejorar continuamente.
NUESTRA MEGA 2024
Postobón busca alcanzar una Meta Estratégica Grande y Ambiciosa, la cual será el reflejo de
nuestra orientación hacia el crecimiento rentable y sostenible, así como la generación de valor
para los grupos de interés. Para lograrlo, orientamos nuestras acciones teniendo como base los
siguientes focos estratégicos:
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Ilustración 1 MEGA. fuente: Intranet corporativa
PRINCIPIOS Y VALORES
● El respeto es una obligación de todos. Exigimos y demandamos respeto.
● Tenemos el liderazgo para transformar nuestra visión en realidad
● La Innovación es una tarea de todos
● Nos debemos al cliente y hacemos lo mejor por él.
● Trabajamos con gusto y por convicción
● Creemos en lo que hacemos y estamos comprometidos con la Compañía
● Actuamos con honestidad y ética
2.2. MARCO TEÓRICO
Hoy en día, partiendo de la idea de que el mercado crece a un ritmo menor que el incremento de
los competidores, las empresas actualmente necesitan adoptar una filosofía encaminada a la
calidad y la mejora continua dentro de toda su estructura organizacional. Teniendo en cuenta lo
anterior, adoptar una filosofía hacia la calidad a través de la mejora continua, supone para las
organizaciones más que una ventaja competitiva, la oportunidad de reafirmar y consolidar la
relación con los clientes. Para comenzar con una transformación como estas, los directivos deben
ser los agentes que impulsen el cambio, y sean quienes tengan la iniciativa de implementar un
plan de mejora e involucre a todas las personas en la búsqueda de soluciones y así obtener
mayores beneficios para la organización.
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2.2.1. Producción Esbelta Antecedentes
Desde los años 50 el método de producción más importante ha sido considerado la producción
esbelta o el JIT (justo a tiempo) traducido de sus siglas en inglés. Y tal como lo define Aquilano,
Chase y Jacobs (2009).
Es un conjunto integrado de actividades que busca la producción a partir de la utilización de
inventarios mínimos de materia prima, productos en proceso y bienes terminados. Las piezas
llegan a la siguiente estación “Justo a tiempo”. La producción esbelta se basa también en la idea
que no se producirá nada hasta que se necesite.
El término Producción Esbelta evolucionó del concepto de producción JIT ideado por Toyota, en
Japón. En 1990, muchas compañías adoptaron el término producción esbelta en lugar del JIT para
resaltar la meta de eliminar sistemáticamente los desperdicios.
En este sentido, y para conseguir que la producción esbelta funcione, se hace necesario entonces
contar con altos estándares de calidad en cada parte del proceso, relaciones fuertes con los
proveedores y tener, además, una demanda predecible del producto.
El comienzo de lo que conocemos como producción esbelta tiene su punto de partida con la
producción en masa, en Norteamérica. Cuando la producción en masa, inventada por el sector del
automóvil, contagió a todos los sectores a mediados del siglo XX.
La producción en masa, que encontró el auge con el taylorismo y el fordismo, dejó de ser viable
no solo por la producción de grandes cantidades, sino también porque lleva consigo todo un
sistema de tecnologías, de mercados, economías de escala y reglas rígidas que colisionan con la
idea de flexibilidad que se impone en la actualidad.
Del taylorismo se consiguió que el obrero dejara el control de cómo hacer el trabajo, en su lugar,
se impuso la ley y la norma patronal mediante la administración científica del trabajo. No
obstante, en las fábricas Tayloristas crecen los lotes de producción, se evidencia acumulación de
stocks y sus ciclos de producción se alargan. (Rajadell y Sánchez, 2010).
Tras evidenciar las problemáticas del taylorismo, se hizo necesaria la implementación del modelo
fordista de producción que lograba generar el mercado necesario para la cantidad de producción
acumulada. En este modelo, el control de trabajo viene dado por las normas incorporadas al
dispositivo automático de las máquinas, o sea, el propio movimiento de las máquinas dicta la
operación requerida y el tiempo asignado para su realización. (Rajadell y Sánchez, 2010).
Luego de la segunda guerra, el modelo fordista tomó gran presencia en las fábricas, pero trajo
también que la burocracia se apoderara del manejo de las mismas, y, en los años 60, el modelo
comenzó a mostrar quiebres, trayendo una disminución de los niveles de rentabilidad, y se haría
necesaria una adaptación.
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Paralelamente a esto, a mediados del siglo XX nace el concepto del modelo Toyota, los cuales,
tras un colapso en las ventas se vieron obligados al despido de una gran cantidad de empleados.
El nacimiento de este modelo, tuvo sus orígenes con Eiji Toyoda, quien después de un viaje a las
fábricas de Ford se da cuenta de que el principal problema de los sistemas de producción se debe
a los despilfarros presentes en estas. A demás, de que aplicar el modelo americano en Japón se
dificultaba por diferentes razones.
El mercado japonés era muy pequeño a comparación con el americano, las leyes impuestas por
estos mismos impedían los despidos en las fábricas japonesas y, por último, el capital de las
empresas japonesas no permitía adquirir la tecnología occidental y el volumen no alcazaba para
reducir costes de producción.
Luego de la crisis de petróleo, el modelo de producción ajustada se impuso sobre los modelos
fordistas y tayloristas y el objetivo del lean manufacturing era la eliminación de los elementos
innecesarios para alcanzar reducir los costes al tiempo de cumplir con los requerimientos de los
clientes.
2.2.2. Eliminación de desperdicio
Funjio Cho, expresidente de Toyota (citado en Aquilano, 2009) afirma que el desperdicio es
“cualquier cosa que no sea la cantidad mínima de equipo, materiales, piezas y obreros (horas de
trabajo) absolutamente esencial para la producción”.
Dicho de otra forma, la eliminación del desperdicio, en el contexto de las cadenas de suministro,
se enfoca en eliminar la mayor cantidad de desperdicio. Es decir, los movimientos innecesarios,
pasos de producción que no hacen falta y el exceso de inventarios en la cadena de suministro para
mejorar en el proceso de esbeltez. (Aquilano, 2009, p. 404)
HOSHIN
Traducido del japonés, hoshin, significa brújula, y se refiere al conjunto de actividades que
buscan la eliminación sistemática de desperdicios y todo aquello que resulte improductivo. La
clave, es que todo el personal esté involucrado, desde la alta dirección hasta el grupo operativo.
Rajadell y Sanches, (2010) brindan las siguientes recomendaciones para una operación Hoshin:
- Otorgar la responsabilidad a los operarios.
- Respetar los planes de control y todas las normas de seguridad y riesgos laborales.
- Tratar inmediatamente y a fondo las dificultades encontradas.
- Tener la mente abierta a las soluciones no estereotipadas.
- Seguimiento diario de la operación por parte de su responsable.
- Dirigir cuidadosamente los grupos de mantenimiento encargados de la reorganización.
- Implantar elementos propios de la comunicación y el control visual.
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En su libro, “Las claves del éxito de Toyota”, Liker describe los 8 desperdicios identificados en
Toyota:
1. Sobreproducción: En la producción de artículos para los que no hay pedido, se
generan desperdicios tales como sobre utilizar recursos, almacenar el exceso de
materiales y generar costes de transporte por exceso de inventario.
2. Esperas (tiempo con inactividad): generado cuando se desaprovechan los operarios
haciéndoles vigilar máquinas automáticas o dando vueltas esperando el siguiente
paso del proceso, la siguiente herramienta, el siguiente proveedor, la siguiente
pieza, etc. O simplemente sin poder trabajar por falta de material, retrasos en el
procesado de lotes, parada de equipo y cuellos de botella.
3. Transportes o movimientos innecesarios: Tiene lugar cuando se desplazan el
producto en proceso (WIP) en largos recorridos, lo que crea ineficiencias de
transporte, movimientos de materiales, piezas, artículos acabados a un, o desde, un
almacén, o entre procesos.
4. Sobre procesar o procesar incorrectamente: Ocurre como consecuencias de la
realización de pasos innecesarios para procesar las piezas. Cuando se procesa
incorrectamente debido a herramientas defectuosas o al diseño de producto, lo que
causa movimientos innecesarios y produce defectos. También se genera
desperdicio cuando se producen productos de una calidad más elevada de la
requerida.
5. Exceso de inventarios: El exceso de materia prima, de piezas en proceso o de
piezas acabadas que causan tiempos de proceso más largos, obsolescencias, daños
en los artículos, en costes de transporte e inventarios y retrasos. Además, el exceso
de inventarios esconde otros problemas como producciones no equilibradas,
retrasos en las entregas de los proveedores, defectos, paros en los equipos y largos
tiempos de preparación de las máquinas.
6. Movimientos innecesarios: Cualquier movimiento inútil de los operarios mientras
trabajan, como mirar, alcanzar, apilar piezas, herramientas, etc. También por
caminar se considera desperdicio.
7. Defectos: La producción de piezas defectuosas o por retocar. Las reparaciones por
trabajos, chatarra, sustituciones e inspecciones que signifiquen desperdicio por
movimiento, tiempo y esfuerzo.
8. Creatividad de los empleados no utilizada: se pierde tiempo, ideas, aptitudes,
mejoras y se desperdician oportunidades de aprendizaje por no motivar o escuchar
a los empleados. (liker, 2000)
No obstante, la implementación de un proceso esbelto requiere de ciertas características en las
organizaciones, Mora (2009) indica que:
La distribución de la planta esté diseñada para garantizar un flujo de trabajo equilibrado con un
inventario mínimo de trabajo en proceso. Cada estación de trabajo forma parte de una línea de
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producción, ya sea que exista una línea física o no. La capacidad se equilibra utilizando la misma
lógica para una línea de ensamble y las operaciones están relacionadas a través de un sistema
kanban. Además, el diseñador del sistema debe visualizar de qué manera se relacionan todos los
aspectos del sistema de logística externa e interna con la distribución.
2.2.3. Lean Manufacturing
Se entiende por Lean Manufacturing la búsqueda de una mejora del sistema de fabricación
mediante la eliminación del desperdicio, donde, el desperdicio es toda aquella actividad que no
genera un valor agregado para el cliente y por tanto, las actividades por las cuales el cliente no
está dispuesto a pagar.
La producción ajustada, como se mencionó anteriormente, se considera un conjunto de
herramientas diseñadas en Japón e inspiradas, en parte, por los principios de William Deming.
Actualmente, las grandes transformaciones de la economía han convertido a los clientes en
consumidores más exigentes, informados y conscientes del papel que juegan para las empresas,
ya que, son quienes valoran los productos, tienen cambios de hábitos y con la nueva tecnología,
la información que comparten llega a miles casi al instante. Debido a esto, el cambio cultural,
social y económico, las empresas se han visto obligadas a ser más flexibles, adecuar sus
productos y servicios a las tendencias actuales, innovando en sus formas de distribución y,
además, ofrecerlos con rapidez y buen coste.
El objetivo principal de la producción ajustada es que todos los productos y servicios que se
ofrecen, tengan como atributo lo que el cliente quiere, y para cumplir esto, se busca la
eliminación del desperdicio en todos los eslabones del proceso, Rajadel y Sánchez (2010) indican
que: “En general, las tareas que contribuyen a incrementar el valor del producto no superan el
1% del total del proceso productivo, o lo que es lo mismo, el 99% de las operaciones restantes
no aportan valor y entonces constituyen un despilfarro”.
2.2.4. Los pilares del Lean Manufacturing
Implantar el lean manufacturing en una empresa industrial requiere el conocimiento previo de
unos conceptos, herramientas y técnicas con el objetivo común de alcanzar rentabilidad,
competitividad y satisfacción de todos los clientes.
Los pilares del Lean Manufacturing son:
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Primer pilar: Kaizen
Según el creado, citado por Rajadell y Sánchez (2010), “se plantea como la conjunción de dos
palabras, Kai, cambio y, zen, para mejorar, luego se puede decir que kaizen significa “cambio
para mejorar”. Implica una cultura hacia el cambio constante para evolucionar hacia mejores
prácticas y por ende se le conoce como mejora continua.
La principal diferencia entre una innovación y el kaizen, es que la innovación significa una
mejora cuantitativa generada a manos de expertos, y el kaizen genera cambios graduales y
continuos como mejoras hechas por todos los involucrados. El kaizen comprende tres
componentes esenciales: la percepción para descubrir los problemas, el desarrollo de ideas para
encontrar soluciones y la toma de decisiones, planificarlas y llevarlas a la práctica. Rajadell y
Sánchez (2010, p 12).
Segundo pilar: El control total de la calidad
Ishikawa, citado en Rajadell y Sánchez (2010), planteaba que el control total de calidad presenta
tres características básicas:
- Todos los departamentos participan del control de la calidad. El control de calidad durante
la fabricación (mediante el autocontrol y otras técnicas) reduce los costes de producción y
los defectos, garantizando los costes bajos para el consumidor y la rentabilidad para la
empresa.
- Todos los empleados participan del control de la calidad, pero también se incluyen en esta
actividad, proveedores, distribuidores y otras personas relacionadas con la empresa.
El control de la calidad se encuentra totalmente integrado con las otras funciones de la empresa.
Tercer pilar: El just in time (JIT)
Desarrollado por Taiichi Onho, el Just in time se refiere al Sistema de producción en el cual, la
reducción de costes y aumento de la productividad se da por la eliminación del desperdicio. Con
este se pretende fabricar las cantidades necesarias en el tiempo justo y le da una vuelta a los
procesos push, en los cuales, a grandes rasgos, se vende lo que se ha producido cuando el
enfoque óptimo para el JIT es producir lo que se ha vendido.
Rajadell y Sánchez (2010) exponen que: “un proceso productivo se dice que funciona JIT cuando
dispone de la habilidad para poner a disposición de sus clientes “los artículos exactos, en el
plazo de tiempo y en las cantidades solicitadas”.
En las empresas con procesos pull, lo que se busca es que el tiempo de flujo3 sea menor que el
tiempo de entrega o lead Time4 ya que permite fabricar contra pedido, no como en los procesos
3 Tiempo que transcurre desde que se lanza una orden de producción hasta que el producto está en condiciones de
ser expedido.
-
convencionales en donde se produce contra stock cuando el tiempo de flujo es mayor al tiempo
de entrega y se requiere el uso de inventarios de producto terminado o en curso.
Lo anterior es transparente para el cliente, si una empresa decide brindar sus productos o
servicios contra pedido o contra stock pero, para la empresa si tiene gran diferencia ya que
producir contra pedido significa que no habrá necesidad de “adivinar” lo que el cliente necesita.
De este modo no hay posibilidad de errores en pronóstico. Al contrario que producir contra
pedido, en donde existe la posibilidad de que las previsiones no concuerden con los pedidos de
los clientes por cambios externos a la empresa. Cambios de moda, tecnología, preferencias etc.
2.2.5. Técnica de las 5S
La implementación de las 5S sugiere un proceso establecido de 5 pasos con los cuales se obtienen
resultados tangibles y en el corto plazo. Para el desarrollo de esta técnica, los altos directivos y el
personal operativo deberán participar activamente en la asignación de recursos, la adaptación de
la cultura de la empresa y la consideración de aspectos humanos.
Los principios básicos que de las 5S se componen de fases conocidas con palabras cuya fonética
empieza por “S”. Seiri, Eliminar lo innecesario. Seiton, Ordenar. Seiso, Limpiar e inspeccionar.
Seiketsu, Estandarizar y Shitsuke, Disciplina5.
La primera fase, Seiton, se refiere a clasificar los elementos presentes en el área de trabajo y
desechar aquello que no representa valor. A demás de controlar el flujo de elementos para evitar
excesos de elementos innecesarios en el área de trabajo. Seiton, por su parte, consiste en
clasificar y organizar el área de trabajo de tal forma que todas las cosas tengan un sitio asignado
específico y de esta forma conseguir un espacio de trabajo sin estorbos ni obstáculos.
La limpieza e inspección, Seiso, es la tercera fase y en ella se busca inspeccionar el entorno para
identificar defectos y eliminarlos. En esta fase se pretende que la limpieza sea parte del trabajo
diario y centrarse en encontrar y eliminar la causa de la suciedad y no en las consecuencias.
Adicional, la aplicación de Seiso mejora notablemente las condiciones laborales y reduce del
mismo modo el riesgo potencial de accidentes.
La cuarta fase corresponde a Seiketsu, y esta es, dicho de alguna forma, la consolidación de los
resultados obtenidos en las primeras tres fases y volver estos resultados tangibles mediante la
estandarización de tareas. No obstante, el Seiketsu no es una herramienta blindada de errores,
porque su principal enemigo es la conducta errática donde prima el “hoy si, mañana no” y será
importante entonces el debido acompañamiento para que se adopte de forma natural los
resultados y estándares conseguidos.
4 Tiempo de entrega pactado con el cliente
5 RADAJEL, Manuel y SANCHÉZ, José. (2010). Lean Manufacturing. La evidencia de una necesidad. España: Díaz de
Santos
-
Por último, Shitsuke, el cual implica la conversión en hábito la utilización de los métodos
estandarizados y aceptarlos. El hecho de que los miembros adopten comportamientos de
autodisciplina para hacer perdurable el proyecto de las 5S convierte a esta fase en la más fácil y
más difícil a la vez.
2.2.6. Análisis de los 5 ¿Por qué?
Los cinco por qué, es una técnica sistemática de preguntas utilizada durante la fase de análisis de
problemas para buscar posibles causas principales de un problema. Durante esta fase, los
miembros del equipo pueden sentir que tienen suficientes respuestas a sus preguntas.
Lo anterior, podría resultar en una falla al identificar las causas principales más probables del
problema, debido a que el equipo ha fallado en buscar con suficiente profundidad.
La técnica requiere que el equipo pregunte “Por qué” al menos cinco veces, o trabaje a través de
cinco niveles de detalle. Una vez que sea difícil para el equipo responder al “Por qué”, la causa
más probable habrá sido identificada.6
6 PUGA. Los Cinco Por qué. Recuperado de:
http://www.mpuga.com/docencia/Informacion%20Para%20Las%20Decisiones/Los%20Cinco%20por%20ques.pdf
http://www.mpuga.com/docencia/Informacion%20Para%20Las%20Decisiones/Los%20Cinco%20por%20ques.pdf
-
3. SITUACIÓN ACTUAL
3.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
3.1.1. Misión
Fortalecer el liderazgo en el desarrollo, producción, mercadeo y ventas de bebidas refrescantes no
alcohólicas, para satisfacer los gustos y necesidades de los consumidores, superando sus
expectativas mediante la innovación, la calidad y la excelencia en el servicio. Generamos
oportunidades de desarrollo profesional y personal apoyándonos en el talento humano organizado
en equipos alrededor de los procesos. Trabajamos con los proveedores para convertirlos en
nuestros socios comerciales. Contribuimos decisivamente al crecimiento económico de la
Organización Ardila Lülle y del País, actuando con responsabilidad frente al medio ambiente y la
sociedad.7
3.1.2. Visión
Ser una Compañía Multilatina, con operaciones propias en el continente, reconocida por su
dinamismo en innovar, desarrollar y ofrecer bebidas no alcohólicas de calidad, penetrando otros
mercados e incursionando en otras categorías de producto.8
3.1.3. Política Integral
A continuación, se presenta la política integral de que ha sido definida por la empresa Postobón
S.A, donde se destacan los pilares bajo los cuales está orientado el funcionamiento de la empresa.
Esta información se encuentra disponible en el sitio web de la empresa.
“A través del Sistema de Gestión tenemos el propósito de satisfacer los requerimientos y
expectativas de nuestros clientes, trabajadores, proveedores, accionistas, la Sociedad y el Estado.
Mantenemos la confianza y garantizamos procesos capaces y productos de calidad consistente,
íntegros y confiables, trabajamos constantemente en el mejoramiento continuo, cumpliendo la
legislación aplicable y los requisitos de los productos; además velamos por la inocuidad y la
seguridad en la cadena de suministro nacional e internacional que prevea actividades relacionadas
con el lavado de activos, narcotráfico y la financiación del terrorismo
7 POSTOBON S.A – Misión y Visión. Recuperado de: http://espresapostobon.blogspot.com/2014/05/mision-y-
vision.html 8 POSTOBON S.A – Misión y Visión. Recuperado de: http://espresapostobon.blogspot.com/2014/05/mision-y-
vision.html
-
Incorporamos la sostenibilidad (ambiental, económica y social) a nuestra estrategia de negocio,
optimizamos el uso de los recursos naturales, prevenimos y minimizamos el impacto en el
entorno de nuestros procesos industriales. Apoyamos la responsabilidad social a través de
iniciativas que se ejecuten bajo estrategias de valor compartido. En cuanto a la seguridad vial,
contribuimos a la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras que minimicen los
riesgos de accidentalidad en las vías.
Es fundamental para nosotros, la formación de los colaboradores para asegurar su nivel de
competencia, así como una comunicación permanente, respetuosa, directa y clara.
Brindamos condiciones de trabajo seguro y saludable, promovemos la cultura de la prevención y
el autocuidado. Mantendremos nuestro liderazgo como protagonistas del desarrollo nacional a
través de la oferta de productos y servicios de calidad y nos fortaleceremos para enfrentar los
retos de la globalización”.9
3.2. PRODUCTOS
Actualmente en la planta se maneja Agua cristal y Oasis en sus diferentes presentaciones como lo
son Botellones 19 Litros, Bolsa 6 litros 600 ml y 360 ml, vaso, garrafa y botella Pet litro, litro y
medio, botella 420 ml, y 600 ml.
Nuestro proyecto va enfocado específicamente con el botellón 19 litros el cual cuenta con las
materias primas en las que se generan mayores pérdidas.
3.3. PROCESO
3.3.1. Descripción del proceso
El proceso del botellón comienza con el tratamiento del agua, el cual se realiza en una planta de
tratamiento, en la que se utiliza agua de pozo, se le realiza el debido tratamiento y una vez
cumpla con las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas establecidas en el plan de calidad,
se procede a envasar en los botellones.
Para el proceso del botellón, debido a que es de envase retornable, se ingresa a la línea
debidamente clasificado, se lava con unas condiciones específicas de lavado que garantizan
envase higienizado sin contaminantes ni cuerpos extraños.
9 Recuperado de: http://www.postobon.com/
-
Una vez salen del proceso de lavado llegan a la llenadora donde se vierte el contenido de agua,
posteriormente pasa al proceso de taponado, codificado y finalmente precintado.
A continuación, en la ilustración 2, se presenta el proceso del botellón.
Ilustración 2 Proceso de botellón
3.4. RECURSOS
De este modo, los recursos necesarios, en mano de obra y maquinaría, en la línea de producción
se presentan ordenados en el cuadro 1
Cuadro 1 Recursos empleados para proceso de embotellamiento Botellón 19 lts.
RECURSOS LINEA 1 ASIGNACION
LLENADORA 1
CAPSULADORA 1
LAVADORA 1
INSPECTOR DE ENVASE 1
CODIFICADOR 1
PRECINTADOR 1
OPERARIOS 11
MONTACARGUISTA 2
SUPERVISOR 1
ANALISTA 1
-
3.5. DIAGNÓSTICO DE LA LINEA N° 1 – AGUA CRISTAL
Con el fin de determinar las causas principales de desperfectos en la línea 1 de agua cristal, se
tomaron los datos históricos con las causas que produjeron desperfectos y se obtuvo la siguiente
gráfica (Ilustración 3), donde se plasman la cantidad de desperfectos con las diferentes causales.
Ilustración 3 Causas de principales desperfectos en proceso
La gráfica anterior muestra columnas apiladas las cuales, a su vez, representan el total de defectos
presentados en los meses estudiados, estos datos fueron tomados durante todo el año 2018 y
sirvieron de base para la toma de decisiones en cuanto al objetivo del presente trabajo.
Teniendo en cuenta la anterior información, y consolidando los datos recogidos, se totaliza el
total de desperfectos y se obtiene la siguiente gráfica (Ilustración 4). En donde se puede observar
que los botellones extra sucios y rotos, en total, suman 31303 casos y representan el 63% de
causa de desperfectos.
3803 4246 4922
3208 4043 2926 3998
5524
2756 4073 4519
5756
1026 1390
1474
909 1238
1039
1689
2337
1028
1480 1580
1665
950 1274
1300
775
1120
750
1320
1345
1195
1362 1566
1479
836 537
835
381
442
450
589
883
334
503 426
554
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
MOTIVOS DE DESPERFECTOS 2019
Bot extra sucio Bot roto Pruebas de calidad Capsuladora Sin código Sin precinta Bajo nivel Fabrica
-
Ilustración 4 Consolidado de causas de desperfectos
Posterior a esto, en la tabla 1 se clasifican por porcentaje de participación las principales razones
y/o situaciones por las que resulta desperdicio en la línea 1 – agua cristal.
Causante Desperdicio Porcentaje Cantidad
Botellón extra
sucio Al momento de ingresar los botellones en la
línea, los operadores desconocen los defectos en los botellones y realizan una inadecuada clasificación de los mismos.
34% 16861
Botellón roto 29% 14442
Pruebas de
calidad 14% 6776
Capsuladora 9% 4700
Sin código Se presentan fallas con codificación cortada. 6% 3194
Sin precinta
La falta de destreza en la tarea incurre en que los operarios no realicen esta tarea
como es debido. 4% 2014
Bajo nivel 3% 1304
Fábrica 1% 483
Total 100% 49774 Tabla 1 Tabla resumen de participación de causas de desperfecto
Teniendo en cuenta que los botellones extra sucios y rotos representan la mayor causa de
desperfectos se han empleado herramientas de diagnóstico, descritas más adelante en el
documento, que ayudarán a identificar las razones por las cuales esta causa tiene tantas
incidencias en el proceso y validar sus efectos para la línea 1 – agua cristal.
Con las herramientas de diagnóstico, se logró un mayor conocimiento de las instalaciones, su
proceso y oportunidades. Esto se obtuvo con el trabajo de campo realizado, junto con el apoyo
del personal operativo y administrativo presentes en la realización del proyecto.
-
3.5.1. Aplicación de la metodología 5W+H
Tras analizar la información recogida, el trabajo de campo realizado, y la colaboración del
personal en planta, se pudo evidenciar que, como se muestra en el numeral anterior, la principal
causa de sobrecostos por desperdicios en la Línea 1 – Agua cristal, corresponde a los
desperfectos por tapón.
A continuación, se citó a una reunión kaizen con el personal involucrado en el proceso. Y se
aplicó la metodología 5W+H en la cual, cada miembro presente daba su punto de vista para luego
consensuar las respuestas a cada una de las preguntas correspondientes a esta metodología.
Esta metodología fue aplicada en la Línea 1 – Agua cristal, y, a continuación, en el cuadro 2 y
cuadro 3, se presenta el resultado resumido y detallado de la reunión. Estos resultados se
obtuvieron mediante los datos históricos recogidos y de la experiencia de cada uno de los
participantes en el comité. Personal con experiencia en la línea, personal de operación de la línea,
supervisores de producción, mantenimiento y mecánicos.
Cuadro 2 Resumen y conclusiones de reunión Kaizen
¿QUÉ?
Se están generando pérdidas por valor de $2´560.560 por motivo de
desperfectos de tapón, que representa el 22% de todos los desperfectos
generados en la fábrica.
¿CUÁNDO?Cuando se clasifican los botellones (63%) y problemas en la línea y
codificación (15%)
¿DÓNDE? CEDIS asociados a la planta y en la taponadora y codificadora
¿QUIÉN? Área logística y técnica
¿CUÁL? Este problema es constante
¿CÓMO?Ingreso de botellones mal clasificados, problemas técnicos en la
taponadora y codificadora de botellones en la línea
Fenomeno: Actualmente, con la incidencia de estos desperdicios, en la planta se está presentando
un sobre costo promedio mensual de %11´585.435 según cifras de 2018. De dicha pérdida, el 22%
corresponde a la clasificación de envase en logística y problemas en tapado y codificación. Esta
situación es constante, presentandose mes a mes y se deriva, basicamente, por la falta de metodo
operativo en la clasificación de envase antes del ingreso a la línea y por problemas técnicos.
-
Cuadro 3 Metodología 5W+H respuestas y análisis
3.5.2. Análisis causa raíz
A continuación, se presenta el diagrama de espina de pescado correspondiente a la Línea 1 –
Agua Cristal (Ilustración 5) el cual, el método empleado para la recolección de la información se
basó en trabajo de campo en donde se analizaron cada uno de los componentes del diagrama. La
información fue tomada en aproximadamente mes y medio y se socializó en reuniones con una
frecuencia semanal.
FECHA: 11/02/2019 TEMA SELECCIONADO: Desperfectos tapon
¿Qué? ¿Qué debería
ser?
¿Cuándo? ¿Desde
Cuándo?
SE EVIDENCIA QUE LA MAYOR PÉRDIDA DE TAPÓN
DE BOTELLÓN SE ATRIBUIYE A LA CLASIFICACION DE
ENVASE EN LOGISTICA (63%) SEGUIDO DE
PROBLEMAS PROPIAMENTE DE LINEA EN TAPADO Y
CODIFICACION (15%).
¿Cuándo más ha ocurrido? MES A MES
¿Cuál?
¿Dónde en el lugar?
¿Dónde en el objeto?
CENTROS DE DISTRIBUCIÓN ASOCIADOS A LA
PLANTA¿Dónde más ha ocurrido? TAPONADORA Y CODIFICADOR DE BOTELLON
¿Quién? ¿Quiénes están
relacionados?
¿Cómo?
Costo del problema
ELABORADO POR:Sebastián Vergara
William Villada
APROBADO POR: Fabian Uribe
$ 30.745.400
ACTUALMENTE LA GENERACION DE DESPERFECTOS
TOTAL PLANTA ESTA GENERANDO UN SOBRECOSTO
PROMEDIO MENSUAL DE $11.585.435 SEGÚN CIFRAS
2018, DE LOS CUALES $2.560.560 CORRESPONDEN A
DESPERFECTOS DEL TAPON DE BOTELLON
(EQUIVALENTE AL 22% SIENDO EL DE MAYOR
PARTICIPACION), SE EVIDENCIA QUE LA MAYOR
PÉRDIDA SE ATRIBUIYE A LA CLASIFICACION DE
ENVASE EN LOGISTICA (63%) SEGUIDO DE
PROBLEMAS PROPIAMENTE DE LINEA EN TAPADO Y
CODIFICACION (15%), ESTA SITUACION SE
PRESENTA MES A MES Y BASICAMENTE SE DERIVA
DE LA FALTA DE METODO OPERATIVO EN
CLASIFICACION DE ENVASE ANES DEL INGRESO A LA
LÍNEA Y PROBLEMAS TECNICOS PROPIAMENTE,
CORRESPONDIENTES A $30'745.400 EN DONDE SE
TIENE EN CUENTA EL VALOR DEL MATERIAL, DEL
AGUA Y DE LA MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DEL
PROBLEMA
5W+H
Nombre del grupo: Los aguacateros de centro
LOS DESPERFECTOS TOTAL PLANTA ESTAN GENERANDO UN SOBRECOSTO PROMEDIO MENSUAL DE $11.585.435 SEGÚN CIFRAS 2018 DE LOS CUALES $2.560.560
CORRESPONDEN A DESPERFECTOS DEL TAPON (EQUIVALENTE AL 22% SIENDO EL DE MAYOR PARTICIPACION)
ESTE PROBLEMA ES CONSTANTE
ÁREA LOGÍSTICA - ÁREA TÉCNICA
INGRESO DE ENVASE BOTELLON SIN CLASIFICACION PREVIA A LA LINEA DE PRODUCCION , PROBLEMAS TECNICOS EN LA TAPONADORA Y EL CODIFICADOR DE
BOTELLON
-
Ilustración 5 Análisis causa raíz de línea 1 - Agua cristal
Tras el análisis realizado, se determina, con el diagrama de Ishikawa que, por la mala
clasificación de materiales y por no contar con métodos estandarizados al momento de realizar
estas tareas, los botellones sucios y extra sucios continúan en la línea. Esto, junto con las fallas en
el codificador y taponadora generan la mayor causa de desperdicio en la Línea 1 – agua cristal.
3.5.3. Análisis “5 Por qué”
A continuación, presentamos el análisis de los 5 Por qué (cuadro 4) teniendo en cuenta cada uno
de los problemas identificados en el apartado anterior con el diagrama de espina de pescado. En
éste se busca un análisis más profundo de dichos problemas y llegar a la causa raíz que los
genera. De esta manera, encontrar la solución que erradique la aparición de los desperfectos en la
Línea 1 – Agua Cristal.
Para la recolección de información fue de suma importancia el acompañamiento de supervisores,
operación de la línea y técnicos de mantenimiento quienes conocen el proceso y las tareas que se
realizan en cada eslabón del mismo.
MEDIO AMBIENTE
MANO DE OBRA
MÉTODO
MATERIA PRIMA MÁQUINA
PROBLEMA: SE EVIDENCIA QUE LA MAYOR PÉRDIDA DE TAPÓN SE PRESENTA POR, BOTELLÓN EXTRA SUCIO CON 16861 PZA (34%),
BOTELLON ROTO CON 13491 PZA. (29%), CAPSULADORA CON 4700 PZA. (9%), Y SIN CODIFICACIÓN 3194 PZA.
(6%).
NO SE TIENEN ESTANDARES PARA LA CLASIFICACIÓN DE ENVASE EN ALIMENTACIÓN Y LENTE
INADECUADACLASIFICACION DEL BOTELLON
ESTIBADO DEFICIENTE,ROTURADE VALVULA
PROBLEMAS TAPONADORA
BOTELLÓN SIN PRECINTA
FALLAS EN EL CODIFICADOR
MAL ALMACENAMIENTODE LAS BOLSAS DE TAPÓN
FALTA CLASIFICACION DE ENVASES DESDE LOGISTICA
-
Cuadro 4 Análisis 5 por qué
CAUSA
1. INADECUADA CLASIFICACION
DEL BOTELLON
3. ESTIBADO DEFICIENTE
4. DEFECTOS POR MATERIA
PRIMA
5. FALTA CLASIFICACION DEL
PDE ENVASES DE BOTELLÓN
DESDE LOGISTICA
6. ALMACENAMIENTO BOLSAS
DE TAPON
7. FALLAS EN EL CODIFICADOR
FALTA DESTREZA DEL OPERARIO
PARA REALIZAR LA TAREA
NO SE REALIZA CLASIFICACION DE
ENVASES DE BOTELLÓN EN LOS
CENTROS Y CEDIS ASOCIADOS A LA
REGIÓN
NO SE EL CRITERIO DE
CLASIFICACIÓN
NO SE HAN REALIZADO LOS
SEGUIMIENTOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR LA OPERACIÓN
NO SE HAN DELEGADO LAS TAREAS
PARA EL PERSONAL
FALTA DESTREZA DEL OPERARIO
PARA REALIZAR LA TAREA
FALTA DE INDUCCIÓN EN EL
PUESTO DE TRABAJO CON UN
PLAN PADRINO O TRABAJADOR
ANTIGUO.
POR PROBLEMAS EN LOS MOLDES
O EN EL PROCESO DEL PROVEEDOR
2. BOTELLON SIN PRECINTA
EL PUESTO DE TRABAJO TIENE
OPORTUNIDADES DE MEJORA
PARA FACILITAR LA TAREA
FALTA SOPORTE PARA EL ESPALDAR
DE LA SILLA Y FALTA PLATAFORMA
PARA EL APOYO DE LOS PIES.
8. PROBLEMAS EN LA
TAPONADORA
ATASCAMIENTO DEL TAPON DE
BOTELLON EN EL DESPLAZAMIENTO
DE TOLVA A LA TAPONADORA.
FALLA EL VENTILADOR QUE
IMPULSA LA TAPA DE LA TOLVA A
LA TAPONADORA.
EL CUERPO Y LA PARTE SUPERIOR
DEL TAPÓN SE SEPARAN EN LA
TOLVA.
NO SE DETECTAN EN LA
INSPECCIÓN ALEATORIA DE LA
MATERIA PRIMA EN EL CONTROL
DE CALIDAD
ES UN PROBLEMA MENOR (5%
PIEZAS)DE ENSAMBLE.
FALTE INDUCCIÓN EN EL PUESTO
DE TRABAJO CON UN PLAN
PADRINO O TRABAJADOR
ANTIGUO.
SE PRESENTAN FALLAS CON
CODIFICACION CORTADA
SE PRESENTA UN ELEMENTO
EXTRAÑO QUE TAPONA LA
BOQUILLA DEL CODIFICADOR Y
GENERA ESTA NOVEDAD
FALTA DE LIMPIEZA DEL CABEZAL
GENERA EL ELEMENTO QUE TAPONA
LA BOQUILLA
SE PRESENTA CAIDA DE LOS
PAQUETES DESDE LA ESTANTERIA
GENERANDO TAPONES
CONTAMINADOS
LA ESTRUCTURA NO TIENE TOPES
O BARRERAS DE CONTENCIÓN
PARA LAS BOLSAS DE TAPONES
EN EL DISEÑO NO SE CONTEMPLARON
SOPORTES , BASES O BARRERAS QUE
IMPIDAN LA CAIDA DE ELEMENTOS.
MAL POSICIONAMIENTO DEL TAPON
HACIA LA BOCA DEL BOTELLON.
POR QUÉ 3 POR QUÉ 4
POSICION DE LA CAÑA
SE PRESENTO UN GOLPE QUE
MODIFICA EL ANGULO DE ENTREGA
DE LA CAÑA AL BOTELLON
EL PERSONAL DESCONOCE LOS
DIFERENTES TIPOS DE DEFECTOS Y
NO CLASIFICA LOS BOTELLONES AL
ENTRAR A LA LINEA
FALTA DE CAPACITACION SOBRE
LOS DEFECTOS DE BOTELLON
NO SE HAN DEFINIDO DE FORMA
ESPECIFICA LOS CRITERIOS DE
RECHAZO Y UNA CAPACITACIÓN
FORMAL PARA EL PERSONAL.
POR QUÉ 1 POR QUÉ 2
-
Tras las socializaciones y consensos en el equipo Kaizen, se llegaron a diversas conclusiones del
ejercicio de los 5 Por qué (cuadro 5). Entre ellas, se hace evidente que la capacitación del
personal es un pilar importante para evitar la generación de desperdicios. Se detallan las acciones
y contramedidas en la tabla.
CAUSA ACCIONES O CONTRAMEDIDAS
1. INADECUADA
CLASIFICACIÓN DEL
BOTELLÓN
ESTABLECER Y REALIZAR UNA CAPACITACIÓN
CON TODO EL PERSONAL TÉCNICA SOBRE LA ADECUADA CLASIFIACIÓN DE ENVASE
BOTELLÓN Y DEFECTOS ASOCIADOS.
2. BOTELLÓN SIN PRECINTA
COLOCAR EL SOPORTE DEL ESPALDAR DE LA SILLA DE LA PERSONA QUE COLOCA LA
PRECINTA
REALIZAR ADECUADA INDUCCIÓN Y
CAPACITACIÓN A LOS OPERARIOS
3. ESTIBADO DEFICIENTE REALIZAR CAPACITACIÓN ADECUADA PARA EL
PERSONAL
4. DEFECTOS POR MATERIA
PRIMA
SE REALIZA INFORME MENSUAL DE LAS PIEZAS
CON DESPERFECTO DEL NÚMERO DEL MOLDE DE LAS PIEZAS CON DESPERFECTO PARA QUE EL
PROVEEDOR LE REALICE LA RESPECTIVA TRAZABILIDAD
5. FALTA CLASIFICACIÓN DEL
PDE ENVASES DE BOTELLÓN
DESDE LOGÍSTICA
REALIZAR SEGUIMIENTOS INDICADOS PARA GARANTIZAR LA CLASIFICACIÓN DE PDE
ENVASES CON EL ACOMPAÑAMIENTO DEL ÁREA DE LOGÍSTICA
6. ALMACENAMIENTO BOLSAS
DE TAPÓN
COLOCAR ESTRUCTURA METALICA EN LA PARTE
POSTERIOR DE LA ESTRUCTURA
7. FALLAS EN EL
CODIFICADOR
SE REALIZA UNA LIMPIEZA POR TURNO DEL CABEZAL DEL CODIFICADOR Y DE LA BANDA
TAPONADORA
8. PROBLEMAS EN LA
TAPONADORA
AJUSTAR EL ÁNGULO DE ENTREGA DE LA CAÑA DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE MAPPER
Cuadro 5 Acciones y contramedidas del análisis 5 por qué
-
4. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA KAIZEN
4.1. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN
Para idear una propuesta de mejora que permita aumentar el rendimiento del tapón en la línea 1
de la planta de agua cristal y de acuerdo con la metodología Kaizen se tuvo en cuenta las
siguientes áreas del proceso.
Aporte del personal operativo
Integración de equipo de las áreas.
Maximización del rendimiento
De este modo, junto con el equipo Kaizen se definió el siguiente cronograma (cuadro 6) de
actividades en el cual se establecieron los plazos para dar ejecución a cada parte del ciclo PHVA.
ETAPA ACTIVIDADES RESPONSABLE Inicio Fin
INICIAL Capacitación Inicial en la metodología (Formación).
Equipo Semana 6 Semana 6
P
Conformación del equipo: Nombre-Misión-Valor
Equipo Semana 1 Semana 6
Selección y priorización del Tema Equipo Semana 1 Semana 4
LUP: Tipo de problema/Oportunidad de Mejora / Ubicación en planta
Equipo Semana 1 Semana 4
Situación Actual - Lección de un punto: LUP
Equipo Semana 5 Semana 7
Magnitud del Problema. Equipo Semana 5 Semana 7
Definición de los indicadores de impacto Equipo Semana 6 Semana 7 Definición de la meta. Equipo Semana 6 Semana 7
Descripción del Problema 5W +1H Equipo Semana 5 Semana 7
Análisis causa raíz: Espinas de pescado Por qué - Por qué
Equipo Semana 6 Semana 7
Definición de los planes de acción y contramedidas
Equipo Semana 6 Semana 9
H Ejecución de planes de acción Equipo Semana 9 Semana 20
V Verificación, Equipo Semana 10 Semana 26
A
Elaboración de estándares, LUPs, Impacto en la meta.
Equipo Semana 27 Semana 28
Logros tangibles e intangibles Equipo Semana 27 Semana 28
Definición de planes futuros y posibilidades de réplica
Equipo Semana 27 Semana 28
Cuadro 6 Cronograma de actividades ciclo PHVA
-
EQUIPO KAIZEN
A raíz de definir el cronograma, y como se mencionó en el desarrollo del trabajo, el equipo
Kaizen, semanalmente, se reunió para presentar los avances en las actividades asignadas y recibir
nuevas actividades para la semana en curso.
4.2. PLANEACIÓN
En la etapa de planeación, se realizó la recolección de la información necesaria para el estudio
mediante el uso de diferentes herramientas ya presentadas en el trabajo. Ejemplo de ellas son el
diagrama de espina de pescado, los 5 porqués y W+H. De toda esta información, se pudo
establecer como principal problemática, los desperfectos de tapón en la LINEA 1 de envasado de
botellón. La cual tiene un gran porcentaje en los gastos de la empresa por defectos en los
botellones.
4.3. HACER
En la etapa del hacer se utilizó la metodología de Lecciones en un punto con las cuales se
pretende ejemplificar de manera gráfica varias situaciones que se vienen presentando y que
afectan en gran manera a la participación de desperfectos. Cada situación se divulga como forma
de capacitación al personal directamente implicado en la labor, así mismo se imprimen vallas
similares a las de publicidad y se instalan directamente en la línea para que aquellas personas que
realicen la operación sepan que se debe identificar y posteriormente rechazar para evitar la
problemática de desperfectos de tapón.
A continuación, la lección en un punto (LUP) de botellones extra sucios (ilustración 6). Los
botellones que llegan a la línea en este estado se deben identificar y clasificar aparte para realizar
una labor extra de limpieza. De otro modo, si ingresan a la línea saldrán con manchas o
apariencia de suciedad.
EQUIPO: Lider : DANIEL FLOREZ( Sup. Producción)
Participante 1:CLAUDIA RAMIREZ ( Sup. Calidad)
Participante 2: IGNACIO GUZMAN (Sup. Mantenimiento)
Participante 3: WILLIAM VILLADA (Estudiante externo)
Participante 4: SEBASTIAN VERGARA (Analista de Produccion)
-
En la segunda LUP - Botellones Rotos (Ilustración 7). Los botellones ingresan a la línea con
averías o fracturas en algún punto. Es de vital importancia clasificar estos botellones para evitar
que ingresen a la línea, puesto que son botellones que, al salir con tapón, es necesario
desecharlos. y por ende el tapón que se le aplica se pierde.
Por último, en la tercera LUP - Manipulación de Botellones sin Precinta (Ilustración 8), tal vez la
más importante debido a que, anteriormente, los botellones que salían sin precinta o sin
codificación se desechaban perdiéndose así el tapón. Ahora se definió un personal y un sitio
especial para clasificar estos botellones e identificar los que salieron sin código y sin precinta y
adicionarles la precinta evitando así que se desperdicien tapones. En este punto quizás es donde
se reducen más desperfectos.
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Ilustración 6 LUP 1 Botellones extra sucios
Realizado por: CLAUDIA GOMEZ DANIEL FLOREZ Fecha de Elaboración: 16 /02 /2019Sebastian Vergara William Villada
Aprobado por:
LECCIÓN DE UN PUNTO
TEMA: DESPERFECTOS EQUIPO KAIZEN:
EQUIPO: Lider : DANIEL FLOREZ( Sup. Producción)
Participante 1:CLAUDIA RAMIREZ ( Sup. Calidad)
Participante 2: IGNACIO GUZMAN (Sup. Mantenimiento)
Participante 3: WILLIAM VILLADA (Estudiante externo)
Participante 4: SEBASTIAN VERGARA (Analista de Produccion)
CONOCIMIENTOSBÁSICOS
EJEMPLOS DEPROBLEMAS
X PROPUESTA DEMEJORA
SEGURIDAD YMEDIO AMBIENTE
EJEMPLOS DE BOTELLONES SUCIOS
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Ilustración 7 LUP 2 Botellones rotos
Realizado por: CLAUDIA GOMEZ DANIEL FLOREZ Fecha de Elaboración: 16 /02 /2019Sebastian Vergara William Villada
Aprobado por:
LECCIÓN DE UN PUNTO
TEMA: DESPERFECTOS EQUIPO KAIZEN:
EQUIPO: Lider : DANIEL FLOREZ( Sup. Producción)
Participante 1:CLAUDIA RAMIREZ ( Sup. Calidad)
Participante 2: IGNACIO GUZMAN (Sup. Mantenimiento)
Participante 3: WILLIAM VILLADA (Estudiante externo)
Participante 4: SEBASTIAN VERGARA (Analista de Produccion)
CONOCIMIENTOSBÁSICOS
EJEMPLOS DEPROBLEMAS
X PROPUESTA DEMEJORA
SEGURIDAD YMEDIO AMBIENTE
EJEMPLOS DE BOTELLONES ROTOS
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Ilustración 8 LUP 3 Manipulación de botellones sin precinta
Realizado por: DANIEL FLOREZ Fecha de Elaboración: 20 /02 /2019Sebastian Vergara William Villada
Aprobado por:
LECCIÓN DE UN PUNTO
TEMA: DESPERFECTOS EQUIPO KAIZEN:
EQUIPO: Lider : DANIEL FLOREZ( Sup. Producción)
Participante 1:CLAUDIA RAMIREZ ( Sup. Calidad)
Participante 2: IGNACIO GUZMAN (Sup. Mantenimiento)
Participante 3: WILLIAM VILLADA (Estudiante externo)
Participante 4: SEBASTIAN VERGARA (Analista de Produccion)
CONOCIMIENTOSBÁSICOS
EJEMPLOS DEPROBLEMAS
X PROPUESTA DEMEJORA
SEGURIDAD YMEDIO AMBIENTE
MANIPULACION BOTELLONES SIN PRECINTA
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4.4. RELACIÓN COSTO BENEFICIO
4.4.1. Indicadores de impacto
Es necesario definir una meta alcanzable y coherente disminuyendo los costos del desperfecto.
De acuerdo a la cantidad de desperfectos del año anterior y el rendimiento de la materia prima del
tapón se decide plantearse una cantidad de desperfectos al año de 30 mil unidades es decir 19800
unidades menos que el año anterior. Tabla 2
Tabla 2 Indicadores de impacto
Como lo muestra en la Tabla 2 se obtendrá un ahorro aproximado de 12 millones de pesos
anuales, además de tener un beneficio en la clasificación de los botellones. Posteriormente el
rendimiento específico de esta materia prima pasara de un 98% a un 99% afectando de manera
directa las cantidades a pedir en los próximos pedidos.
4.4.2. Definición de la meta
Al disminuir los desperfectos del tapón en la cantidad establecida se disminuirá en un 40%
anualmente alrededor de 1 millón de pesos cada mes. Y el rendimiento se situará sobre el 99% un
indicador bastante elevado. Ilustración 9
Nombre del Indicador Descripción del indicador
Unidad
de
medida
Valor
inicial ($)/año inicial
(pérdida)
Valor
meta
($) Meta
CANTIDAD DE TAPONES
PERDIDOS / AÑODESPERFECTOS AL AÑO PZA 49774 30.745.400 30000 18.531.000$
RENDIMIENTO DE TAPÓN
((CANTIDAD TOTAL TAPÓN-
DESPERFECTOS
TAPÓN)/CANTIDAD TOTAL
TAPÓN)*100
% 98,6782833 30.745.400 99,203369 18.531.000$
12.214.400$
INDICADORES DE IMPACTO
MUDA: DEFECTOS
TOTAL AHORRO
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Ilustración 9 Definición de la meta
4.4.3. Costos del proyecto
A continuación, el cuadro que resume los costos de ejecución del proyecto. Muchos de estos no
tienen valor debido a que se considera trabajo interno y, además, es información recopilada a lo
largo de todo el año. Tabla 3.
Tabla 3 Costos de ejecución del proyecto
DEFINICIÓN DE LA META
PLANTA: GASCOL CENTRO FECHA:18/02/2019
TEMA DE ANÁLISIS KAIZEN: DESPERFECTOS TAPÓN BOTELLÓN
NOMBRE DEL EQUIPO: LOS AGUATEROS DE CENTRO
RESPONSABLE: SEBASTIÁN VERGARA
49774
30000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
CANTIDAD DE TAPONES PERDIDOS / AÑO
Valor inicial
Valor meta
SE PRETENDE DISMINUIR LA CANTIDAD DE DESPERFECTOS EN UN 40 % ANUAL
PRETENDEMOS MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL TAPÓN DE BOTELLÓN A UN 99,2%
98,67828331
99,20336922
98,4
98,5
98,6
98,7
98,8
98,9
99
99,1
99,2
99,3
CANTIDAD DE TAPONES PERDIDOS / AÑO
Valor inicial
Valor meta
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MÉTODO COSTO
Evaluación del proyecto Recopilación de información -
Definir punto crítico y razón del
problema
Análisis de cada punto
evaluado -
Adquisición de acetatos de
publicidad
Por medio de acetatos de
publicidad para mostrar Lups $ 350.000
Adquisición de máquina de aire
caliente
Máquina de aire caliente para
pegar la precinta $ 400.000
Consolidado de información para
los planes de acción.
Estudio de cada etapa y fases
del proyecto para consolidar el
plan de mejora
-
Divulgación de cada Lups con
capacitaciones
Realizar capacitaciones al
personal involucrado. $ 50.000
$ 800.000 TOTAL
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4.4.4. Beneficios del proyecto.
Para calcular el beneficio del proyecto se tomó como referencia la cantidad de desperfecto que
disminuirían al año si se aplicaran las medidas propuestas, cruzando con los costos del proyecto
mencionados anteriormente y con la cantidad de desperfectos del año anterior. Tabla 4
Tabla 4 Proyección de ahorros por ejecución del proyecto
Ilustración 10 Proyección de ahorro por ejecución del proyecto
Se estima un 40 % (Ilustración 10) de desperfectos menos durante el año. Representado en
11.414.400 pesos. Alrededor de 1 millón al mes incluyendo los gastos del proyecto que son
mínimos en comparación con el ahorro proyectado.
DESCRIPCIÓN unidades COSTO PZA PESOS
cantidad desperfectos 2019 49774 618$ 30.745.400$
Cantidad desperfectos estimada
202030000
618$ 18.531.000$
Ahorro 19774 618$ 12.214.400$
Costos Proyecto 800.000$
11.414.400$ TOTAL CRUCE
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5. CONCLUSIONES
La ejecución del proyecto, además de generar valor para la compañía con la minimización
de costos, genera también beneficios indirectos o, intangibles, como la formación del
personal y la creación de equipos de trabajo con el fortalecimiento del trabajo en equipo
que conlleva, la participación activa del personal y una profundización en el conocimiento
del proceso productivo en el interior de la empresa. Esto provoca un apersonamiento del
personal por la compañía y ayuda a fundamentar una cultura Postobón.
Con la implementación de las LUP’s y material visual en la línea, se cimenta y se genera
la cultura por la mejora continua. Lo que ha traído proactividad del personal operativo
aumentando su autoestima y pertenencia por la organización.
La estandarización de los procesos es un pilar fundamental para la mejora continua para
realizar seguimiento constante y alertar a la mayor brevedad anomalías que conlleven
desperdicios para la empresa.
La metodología Kaizen demuestra que los grandes ahorros no siempre son causa de
grandes cambios, en su lugar, da una visión de que pequeñas mejoras progresivas
consiguen el aumento de la cultura de la empresa y beneficios para toda la organización.
El apoyo de la dirección y personal administrativo es vital para el desarrollo de este tipo
de proyectos en su ejecución, acompañamiento y obtención de los resultados esperados.
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6. RECOMENDACIONES
Tras el impacto positivo, evidente en los costos y rendimientos de las materias primas
empleadas en la línea, uno de los factores fundamentales para obtener resultados positivos
en las empresas es la estandarización y la capacitación del personal. Esto ayuda en gran
parte a mantener los resultados en el tiempo. De tal forma, la elaboración de LUP´s por
parte del personal operativo, y la divulgación de las mismas a sus pares ayuda a generar
una cultura en la que los mismos colaboradores operativos sean los generadores de
mejoras y optimización de procesos.
Se sugiere la aplicación de la misma metodología dentro de la planta y en las sedes en las
cuales se perciba grandes costos por desperfectos de materias primas críticas para sus
procesos.
Se sugiere, a futuro, un análisis más detallado y atacar las bajas de calidad ya que
representan un 14% dentro del total de perdida.
Se sugiere realizar mantenimiento preventivo a las máquinas, especialmente la llenadora y
capsuladora que contribuyen en 3% y 9% en los motivos de desperfecto.
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BIBLIOGRAFÍA
AQUILANO, N. CHASE, R, JACOBS, F. (12) (2009). Administración de operaciones:
Producción y cadena de suministros. México D.F. McGraw-Hill
Historia de la compañía – Intranet Corporativa NOSOTROS POSTOBON
Informe de sostenibilidad. Postobón S. S. 2018
LIKER, J. (2004). Las claves de éxito de Toyota: 14 principios de gestión del fabricante
más grande del mundo. Barcelona, España: Ediciones Gestión 2000
MORA, A. (2009). MANTENIMIENTO Planeación, ejecución y control. México,
Alfaomega Grupo Editor.
PUGA, M. (S. F.) Los cinco por qués (Five Whys) [Archivo PDF]. Recuperado de
RAJADELL, M. y SÁNCHEZ, J. (2010). Lean Manufacturing. La evidencia de una
necesidad. España: Díaz de Santos