objetivos y cronograma proyecto de tesis versin final

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1 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE TAYLOR PARA PRUEBAS DE PANALES BALISTICOS WILLMAN ALEJANDRO CAMACHO TOVAR CODIGO 200113679 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECÁNICA BOGOTÁ 2010

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Page 1: Objetivos y Cronograma proyecto de tesis versin final

1  

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE TAYLOR PARA PRUEBAS DE

PANALES BALISTICOS

WILLMAN ALEJANDRO CAMACHO TOVAR

CODIGO 200113679

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECÁNICA

BOGOTÁ

2010

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2  

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN

Pág.

1. OBJETIVO ……………………………………………………………………… 4

1.1. Objetivo Especifico …………………………………………………………… 4

2. MARCO TEÓRICO…………………………………………………………….. 5

2.1. Maquina de Taylor……………………………………………………………. 5

2.2. Modelo teórico del disparo …………………………………………………. 6

2.3. Componentes de la maquina Taylor………………………………………

3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MAQUINA………………………… 17

4. RESULTADOS EXPERIMENTALES ……………………………………… 23

4.1. Tabla datos experimento. ……………………………………………….. 23

4.2. Tabla de toma de resultados experimentales ………………………….. 24

4.3. Tabla de resultados ……………………………………………………….. 24

5. ANALISIS DE RESULTADOS………………………………………………. 23

6. CONCLUSIONES. ……………………………………………………………. 25

7. ASPECTOS A MEJORAR. ………………………………………………… 25

8. REFERENCIAS ……………………………………………………………… 26

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3  

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este proyecto es el desarrollo básico de una maquina de Taylor,

equipo que permite estudiar el comportamiento de proyectiles usados en armas de

fuego a diferentes velocidades de lanzamiento.

Para este estudio se utilizará un modelo teórico simple para determinar la

velocidad final de los proyectiles con diferentes masas y se compararán con los

resultados experimentales obtenidos en el equipo construido para las pruebas.

Este proyecto forma parte de un conjunto de proyectos que actualmente realiza la

Universidad de los Andes con la Industria Militar – Indumil con el fin de apoyar el

desarrollo de las fuerzas armadas de nuestro país.

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4  

1. OBJETIVO

Se busca implementar un sistema para disparar proyectiles, accionado con un

sistema de propulsión neumático y que permita probar paneles balísticos.

Para alcanzar este objetivo de debe construir un cañón de disparo accionado con

un sistema de aire comprimido para impulsar los proyectiles contra un panel

balístico, determinando experimental y analíticamente las velocidades

alcanzadas.

1.1Objetivos específicos

• Construir un máquina para disparar proyectiles, accionada con un

sistema de propulsión neumático.

• Hacer un modelo teórico para determinar la velocidad alcanzada a

diferentes presiones.

• El equipo debe suministrar las siguientes condiciones:

Velocidad hasta100m/s.

Condiciones seguras de operación.

Repetibilidad.

Fácil manejo .

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5  

2. MARCO TEORICO

2.1 Maquina de Taylor

Figura 1. Esquema de disparo de un proy ectil dentro de un cañón 1

La máquina de Taylor se utiliza principalmente para realizar pruebas en el

laboratorio y estudiar el comportamiento de los materiales a altas tasas de

deformación, esto se realiza disparando un proyectil generalmente cilíndrico

contra un blanco rígido. Se busca determinar el esfuerzo de fluencia dinámico del

material a altas velocidades de impacto (entre 20m/s y 1000 m/s).

El experimento propuesto por Taylor es una prueba estándar del laboratorio que

estudia el comportamiento de los materiales a altas tasas de deformación. Esta

prueba consiste en un impacto plano de un proyectil cilíndrico contra un blanco

                                                                         1Donald E. Carlucci, Sidney S. Jacobson,  Ballistics : Theory and Design of Guns  and Ammunition, 2005 

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relativamente rígido. El resultado que debe arrojar esta prueba es el nivel de

esfuerzo de dinámico de un material a altas tasas de deformación. La prueba de

Taylor fue diseñada estandarizando la geometría de la muestra y el patrón de

carga aplicada a la frontera de la muestra. Uno de los usos de la información

generada por la prueba de Taylor es utilizado en el desarrollo de armaduras y

armas y verificación de las deformaciones de un material según los modelos en

una y dos dimensiones.

En este proyecto se desarrollo la primera etapa de una maquina de Taylor la cual

permite lanzar proyectiles a velocidades hasta de 100 m/s. En etapas posteriores

se implementaran las variaciones requeridas para lograr la medición de las

deformaciones de los proyectiles y el respectivo esfuerzo dinámico de fluencia

material.

2.2. Modelo Teórico del disparo

Se debe realizar un modelo para encontrar la velocidad de salida del proyectil en

la maquina Taylor y poder implementar un sistema de este tipo para la prueba de

paneles balísticos. Se realiza un balance de energía en el que se tienen en

cuenta los trabajos realizados por el aire comprimido, la presión atmosférica, la

fricción del proyectil con el cañón e igualmente del buje con el cañón y finalmente

la energía asociada a la velocidad que se va a alcanzar en el proceso.

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7  

Donde:

Tomando el modelo de gases ideales se obtiene el trabajo que realiza el aire

comprimido a una presión dada, luego se reúnen cada uno de los términos en la

ecuación de energía y se hace el despeje para hallar la velocidad en algún punto

del tubo.

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Derivación de la ecuación:

= velocidad de proyectil al final del cañón

La ecuación para la velocidad quedaría:

 

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Para el experimento inicial y para comprobar la efectividad del modelo propuesto

vamos a utilizar los siguientes parámetros que se obtuvieron al finalizar la

construcción, del cañón neumático que se encuentra en el salón ML 005 de la

Universidad de los Andes.

Masa m Total (kg) 0,00544

Volumen tanque Vo (m³) 0,0001

Diámetro proyectil Diámetro proyectil (mm) 10,99

Área transversal del cañón A tubo (m2) 9,4861E-05

Presión atmosférica Patm (Pa) 74995

Longitud del cañón X (m) 2

Coeficiente de fricción µ 0,5

Gravedad g (m/s2) 9,81

Presión aire comprimido Presión (Psi) variable

A continuación se presentan gráficamente los resultados teóricos cambiando la

masa a diferentes presiones el volumen del tanque, el área de empuje y la longitud

del cañón a diferentes presiones.

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Velocidad vs Presión con diferentes masas

En esta grafica se nota que existe una gran variación en la velocidad obtenida del

proyectil en masas entre 5 y 10 gramos pero disminuye rápidamente al aumentar

la masa hasta 20 gramos este cambio de masa en condiciones reales solo

cambiaria por el calibre la longitud y el material del proyectil, es importante tener

en cuanta cualquier variación de la masa entre los 5 gramos y 12 gramos ya que

se observa esta variación ´puede cambiar la velocidad en un porcentaje mayor al

37,5% a un presión de 100 psi

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Velocidad vs Presión para diferentes volúmenes de tanque

Con esta grafica observamos que no hay cambios significativos en el cambio de

la velocidad entre los volúmenes de tanque entre 0,3 m3 1,2 m3 ,Un reservorio

grande seria costoso y de difícil manejo, trasporte y espacio y se evidencia que no

es significativo en el cambio de velocidad.

Page 12: Objetivos y Cronograma proyecto de tesis versin final

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Velocidad vs Presión para diferentes secciones transversales de tubo

Con a grafica a diferentes áreas de empuje del proyectil se observa una gran

variación en la velocidad obtenida pasando de 5 mm a 10 mm de diámetro del

proyectil pero disminuye prontamente al aumentar el diámetro, esta grafica nos es

concluyente y solo da una idea del comportamiento debido a que no se tiene en

cuenta el cambio que de masa al modificar el área de empuje

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Velocidad vs presión a diferentes longitudes de

En esta curva se observa el aumento de la velocidad con respecto a la longitud del

cañón el cambio de la velocidad no es tan pronunciado como en las anteriores

curvas donde se realizan variaciones de masas y áreas de empuje. Pero la

variación de la velocidad es menor al aumentar la longitud del cañón. A 100 psi la

variación entre 2 y 4 metros es aproximadamente de un 22%.

2.3. Componentes de la máquina de Taylor

La maquina de Taylor esta compuesta por: el sistema de aire comprimido, una

fuente de aire y un tanque de alta presión, unido a un cañón o tubo comunicados

a través de una válvula de paso, para descargar el aire a presión sobre el

proyectil. La recarga se realizar con aire comprimido de baja presión por la parte

de delante del cañón. El tanque o reservorio se carga a alta presión (entre 10 y

200 psi) y se realiza la descarga de esta aire sobre el proyectil haciendo que

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escape el aire del tanque hacia el cañón ya que es la única salida y así acelere

el proyectil y este impacte contra un blanco.

El sistema de disparo que está colocado sobre una estructura que soporta todos

los demás componentes en la cual se debe garantizar un mínimo de rigidez y

precisión. Adicionalmente se debe implementar un sistema de protección, para

aislar el proyectil del entorno en el momento del impacto;un sistema de recarga,

para generar repeticiones del disparo de forma ágil, segura conservando unos

parámetro estándares y finalmente el sistema de medición de velocidad, para la

medición de la velocidad de impacto de la bala para poder realizar los análisis

correspondientes.

3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MAQUINA

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Los parámetros finales de la maquina fueron escogidos teniendo en cuenta

algunas restricciones de mercado, disponibilidad de espacio y seguridad, facilidad

de manufactura, a continuación se explica brevemente como se hizo la selección

de los materiales y sus dimensiones:

- El Cañón es un tubo de 3/8 in de diámetro que fue el tubo con el menor diámetro

que se encontró en el mercado sin cordón interno, y con un buen acabado

interno.

- El proyectil es de forma cilíndrica y con 10,99 m.m. de diámetro se escogió este

diámetro ya que era el que mejor se ajustaba al cañón, y se escogió una longitud

de 2 m.m. ya que a una longitud menor de proyectil el sistema de medición de

velocidad no media la velocidad en un orden de magnitud mayor a las 100 m/s.

- La longitud del cañón es de dos metros determinados por la restricción de

espacio en el salón ML005 y la dificultad de transportar un cañón de mayor

longitud.

- El tanque de almacenamiento del aire comprimido fue suministrado por la

Universidad de los Andes y era el único disponible, por facilidad y economía se

trabajo con este tanque

La construcción de este equipo se realizó pensado en la economía y

aprovechando los recursos disponibles. Por esta se utilizó una estructura que se

encontraba sin utilizar y era propiedad de la Universidad de los Andes la cual

ofrecía la rigidez requeridas y dimensiones requeridas para agrupar todos los

elementos.

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Enseguida se aprovechó un tanque que estaba en bodega al cual se le realizo su

respectivo soporte para ser ensamblado en un extremo de la estructura.

Al tanque se ensamblo el cañón con un serie de niples y válvulas y teniendo en

cuenta el sistema de disparo y recarga.

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El sistema de disparo se genera por medio de una válvula de bola que conecta el

cañón con el tanque y la cual es accionada manualmente. La acumulación de aire

se produce con una conexión directa de la red de aire de 200 psi al tanque y esta

presión se puede regular desde 0 a 100 psi por un regulador de presión que se

encuentra entre la red y el tanque tal como lo muestran las siguientes fotos:

Conexión de la red al regulador

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Regulador de presión antes del tanque

Conexión del regulador al tanque y sistema de disparo manual

Con la válvula de paso roja se realiza el disparo manual y la válvula de paso azul

deja salir el aire cuando se hace la recarga que colocando la bala en el extremo

del cañón y empujándola con aire, hasta el final del tubo.

Finalmente se realizo una caja de seguridad que protegerá al personal y a las

instalaciones de posibles rebotes de los proyectiles, con lamina de 1/8¨ la cual

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tenía una entrada circular de 10 cm y al final de esta caja se encontraba un

colchón de plastilina de 8 c.m.

Colchón de plastilina donde se aloja el proyectil después del disparo

La caja sellada y por donde ingresa la bala para el impacto

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Configuración final de la maquina

4. RESULTADOS EXPERIMENTO

El experimento se realizó con los siguientes valores de los variables

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4.1 Tabla datos experimentales

Masa m(g)

0,01052

Volumen tanque Vo (m³) 0,0001

Diámetro proyectil Diámetro proyectil (mm) 10,99

Área transversal del

cañón

A tubo (m2) 9,4861E-05

Presión atmosférica Patm (Pa) 74995

Longitud del cañón X (m) 2

Coeficiente de fricción µ 0,5

Gravedad g (m/s2) 9,81

Presión aire comprimido Presión (Psi) Variable

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Los valores de las velocidades experimentales obtenidas se encuentran en la

siguiente tabla:

4.2. Tabla de toma de resultados experimentales

PRESION (Psi) VEL TEORICA 

(m/s) VEL EXPER (m/s)  Error (%) 

20,00  49,93  46,72  6% 20,00  52,67  48,64  8% 

20,00  52,67  47,34  10% 20,00  52,67  47,41  10% 

20,00  52,67  47,89  9% 40,00  74,59  72,79  2% 

40,00  74,59  77,57  ‐4% 40,00  74,59  76,92  ‐3% 

40,00  74,59  74,42  0% 40,00  74,59  74,77  0% 

60,00  91,39  88,63  3% 60,00  91,39  90,67  1% 

60,00  91,39  90,02  1% 60,00  91,39  86,02  6% 

60,00  91,39  88,17  4% 80,00  105,55  100,5  5% 

80,00  105,55  98,86  6% 80,00  105,55  99,09  6% 

80,00  105,55  98,77  6% 80,00  105,55  98,36  7% 

100,00  118,02  110,19  7% 100,00  118,02  111,01  6% 

100,00  118,02  109,34  7% 100,00  118,02  110,19  7% 

100,00  118,02  111,01  6% 

Page 23: Objetivos y Cronograma proyecto de tesis versin final

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Los resultados de los promedios de las velocidades experimentales se presetan

en la siguiente tabla y grafica

4.3 Tabla de resultados

PRESION

(Psi)

VELOCIDAD

TEORICA

(m/s)

VELOCIDAD

EXPER. PROMEDIO.

(m/s)

DESVIACION

ESTANDAR

TOMA

VELOCIDAD

EXPERIMENTAL ERROR (%)

20,00 52,67 47,60 0,71 10%

40,00 74,59 73,25 1,95 2%

60,00 91,39 88,70 1,81 3%

80,00 105,55 99,12 0,82 6%

100,00 118,02 110,35 0,7 7%

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Grafica de velocidad teórica vs velocidad experimental

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS

• Es importante para este experimento definir el proyectil a utilizar

definiendo principalmente el calibre y por consiguiente la masa y

diámetro

• El tanque de almacenamiento del aire es adecaudao para seguir

realizando experimentos ya que un tanque de mayor capacidad no

daría como resultado unas velocidad significativamente más alta

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• Estudiar la posibilidad de cambiar el experimento a un cañon de 4

metros después de que se defina proyectil y la velocidad final de

deseada

• Los errores se debe principalmente a la poca precisión en la apertura

manual de la válvula y a la falta de precisión del regulador de

presión, el error máximo promedio por presión es de un 10 % y el

mínimo es un 2%

6. CONCLUSIONES

Se logro alcanzar velocidades 142 m/s la cual ya se pueden emplear para

el estudio de paneles balísticos y para estudio de la deformación de

materiales a alta velocidad.

Para disparar munición de 9 m.m. a velocidad de 150 m/s se debería aplicar

un presión de 200 psi.

Los aspectos de seguridad son críticos en la realización de este proyecto y

para la continuación de este.

7. ASPECTOS DE MEJORA

Se debe colocar un regulador que sea más preciso, preferiblemente digital.

Colocar un medidor de presión directamente en el tanque

El sistema de disparo el cual lleva un válvula de bola manual debe

cambiarse por una electro válvula

Se debe buscar un cañón rectificado para disminuir la fricción.

En la posibilidad del cambio de cañón se debe contar con tiempo suficiente

para encontrarlo en el mercado

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La cámara de seguridad debe ser mejorada ya que a mayores velocidades

de las alcanzadas no ofrece seguridad completa.

Se debe mejorar o conseguir un sistema de medición de velocidad la cual

se acople mejor y mida todo tipo de proyectiles a varias velocidades.

SE DEBE HACER UN PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA PROXIMOS

DISPAROS

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8. REFERENCIAS

1-J. W. House, Taylor impact testing. Technical Report, AFATL-TR-89-41, AD-

A215 018, 1989.

2-S. E. Jones*, Jeffery A. Drinkard*, W. K. Rule* and L. L. Wilson , An elementary

theory for the taylor impacting tesis, 1997 .

3-Estudiantes de curos disismec 2010-1 universidad de los andes, entrega final

proyecto de disismec, clase de universidad de los Andes, 2010.

4- Donald E. Carlucci, Sidney S. Jacobson, Ballistics: Theory and Design of Guns

and Ammunition, 2005.