informe final garcia espinola
TRANSCRIPT
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURACARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICAS PRE PROFESIONALESINFORME FINAL
EMPRESA :
Razón Social: Talentos de Gaby S.A.C.
Departamento o Sección: AREA DE PRODUCCIÓN
Tema de Aplicación: INGENIERÍA DE MÉTODOS
ALUMNO:
CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES C1 C2 C3 C4 C5 C6 Total
47466 GARCÍA ESPINOLA, JOSÉ MIGUEL
Docente: Ing. RAMIRO MAS MC GOWEN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:- C1: Presentación Personal (0 – 2) - C2: Informe grupal (Impreso, CD) y Metodología (0 – 3) - C3: Uso de medios y materiales (PPT, videos, otros) (0 - 3)- C4: Dominio del tema y claridad (0- 6)- C5: Respuestas del trabajo de aplicación (0 – 4)- C6: Formulación de Preguntas a ponentes (0 – 2)
Trujillo, Febrero 2012
INTRODUCCION
El presente trabajo pretende mejorar la línea de producción de la Fábrica de
Calzados Talentos de Gaby utilizando para este propósito las herramientas de
Ingeniería de Métodos como toma de tiempos, muestreo de trabajo, distribución
de planta siguiendo el modelo de la planeación sistemática de Muther, principios
de ergonomía como lo es la metodología REBA.
Todo esto con el único propósito de disminuir tiempos muertos entre las diversas
actividades que se ejecutan durante el proceso, a su vez, disminuir también las
mermas que se da en el proceso de cortado tanto del cuero como del forro,
incrementando el uso de los recursos y por ende la productividad de la línea de
producción.
i
ÍNDICE GENERAL
INTRODUCCION..................................................................................................................i
ÍNDICE GENERAL..............................................................................................................ii
ÍNDICE DE CUADROS......................................................................................................v
ÍNDICE DE GRÁFICOS....................................................................................................vi
I. DATOS GENERALES................................................................................................1
1.1. Información del Sector Industrial........................................................................1
1.2. Referencias generales donde se desenvuelve la Empresa Industrial.........2
1.3. Principales competidores....................................................................................3
1.4. Principales Proveedores......................................................................................4
1.5. Mercado..................................................................................................................5
1.6. Clientes...................................................................................................................5
1.7. Entorno económico (índices estadísticos)........................................................6
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA......................................................8
2.1. Breve descripción general de la Empresa Industrial.......................................8
2.2. Organización de la Empresa (Organigrama)..................................................10
2.3. Descripción del Área donde realiza sus prácticas.........................................10
2.4. Clientes Internos.................................................................................................11
2.4.1. Rol de personal............................................................................................12
2.4.2. Condiciones laborales................................................................................14
2.5. Proveedores Internos.........................................................................................15
2.6. Maquinarias y Equipos Principales con los que cuenta la Empresa..........15
III. PROCESO PRODUCTIVO...................................................................................17
3.1. Principales productos (Índices de Producción)..............................................17
3.2. Materia prima que utiliza (Índices de consumo)............................................18
3.3. Diagrama de Flujo productivo de la Empresa................................................19
3.4. Control de Calidad de los Productos...............................................................20
IV. FUNCIONES DEL INGENIERO...........................................................................20
4.1. Funciones del departamento donde desarrolla la práctica..........................20
4.2. Perfil del profesional, descripción del puesto de trabajo..............................21
V. EJECUCIÓN DE LA PRÁCTICA.............................................................................22
ii
5.1. Actividades principales desarrolladas durante la Práctica...........................22
5.2. Análisis de las actitudes de los trabajadores.................................................22
5.3. Análisis de las relaciones de autoridad entre los trabajadores y jefes......23
5.4. Sistemas de remuneraciones e incentivos (Motivación)..............................23
5.5. Sistemas de calificación del personal..............................................................24
5.6. Programas de entrenamiento y de perfeccionamiento ofrecidos por la empresa..........................................................................................................................24
5.7. Programas de Seguridad Industrial.................................................................25
5.8. Experiencias de Aprendizaje............................................................................25
5.9. Limitaciones en el Desarrollo de sus prácticas..............................................26
5.10. Sugerencias y Recomendaciones................................................................26
VI. TAREA ACADEMICA: PROPUESTA DE MEJORA DE LA LINEA DE PRODUCCION EN LA FABRICA DE CALZADOS TALENTOS DE GABY SAC....27
6.1. Marco Referencial...............................................................................................27
6.1.1. Marco Teórico..............................................................................................27
6.1.2. Antecedentes...............................................................................................42
6.2. Definición del problema a investigar................................................................43
6.2.1. Planteamiento del Problema......................................................................43
6.2.2. Formulación del problema..........................................................................46
6.3. Objetivos..............................................................................................................46
6.3.1. Objetivo General.............................................................................................46
6.3.2. Objetivos Específicos.....................................................................................46
6.4. Desarrollo.............................................................................................................46
6.4.1. Estudio de la situación actual de la fábrica de Calzado Talentos de Gaby SAC...................................................................................................................46
6.5. Resultados...........................................................................................................59
6.5.6. Propuesta De Mejora......................................................................................67
6.5.6.1. Estudio de tiempos......................................................................................67
6.5.6.2. Mermas de Producción...............................................................................74
6.5.6.3. Distribución de Planta.................................................................................75
6.5.6.4. Señales de seguridad.................................................................................84
6.6. Conclusiones.......................................................................................................86
6.7. Recomendaciones..............................................................................................86
6.7.1. Con relación a lo aprendido en la universidad y en la empresa, y comparación entre la teoría y la práctica...............................................................86
6.7.2. Con relación a la empresa.........................................................................87
iii
6.7.3. Con relación a los trabajos realizados.....................................................87
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS....................................................................88
ANEXOS.............................................................................................................................90
iv
ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro # 1: Datos Generales de la Empresa........................................................3
Cuadro # 2: Principales Competidores de la Empresa..........................................3
Cuadro # 3: Principales Proveedores de la Empresa............................................4
Cuadro # 4: Principales Clientes de la Empresa...................................................6
Cuadro # 5: Proveedores Internos.......................................................................15
Cuadro # 6: Sistemas de remuneración e incentivos..........................................23
Cuadro # 7: Pasos para la realización de Estudio de Tiempos...........................28
Cuadro # 8: Métodos para realizar estudios de tiempos.....................................28
Cuadro # 9: Ventajas e Inconvenientes del Muestreo de Trabajo.......................30
Cuadro # 10: Principios básicos para la Distribución de Planta..........................32
Cuadro # 11: Tipos de estudio para la Distribución de Planta.............................34
Cuadro # 12: Elementos Básicos del Planeamiento............................................35
Cuadro # 13: Herramientas Necesarias para el Planeamiento Sistemático........37
v
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico # 1: Perú: Variación anual del PBI global e índice de producción del sector
calzado 1999-2007..................................................................................................7
Gráfico # 2: Organigrama de la Fábrica de Calzados Talentos de Gaby..............10
Gráfico # 3: Diagrama de flujo de las operaciones................................................19
Gráfico # 4: Planeamiento Sistemático - Distribución General..............................36
Gráfico # 5: Diagrama de Ishikawa para identificar el principal problema en la
Fábrica de Calzados Talentos de Gaby SAC........................................................45
Gráfico # 6: Diagrama de recorrido actual de la fábrica........................................66
Gráfico # 7: Diagrama de recorrido propuesto Nº 1...............................................76
Gráfico # 8: Diagrama de recorrido propuesto Nº 2...............................................77
Gráfico # 9: Tabla relacional de actividades..........................................................78
Gráfico # 10: Diagrama relacional entre actividades.............................................78
Gráfico # 11: Diagrama relacional entre espacios.................................................79
vi
P á g i n a | 1
I. DATOS GENERALES
I.1. Información del Sector Industrial
Según estimados del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES)
de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) el 96,7% de empresas
productoras de calzado existentes a nivel nacional son microempresas,
mientras que el 3,2% está constituido por pequeñas empresas y el
restante 0,1% por empresas medianas y grandes.
Las cifras, que han sido calculadas tomando como fuente la data del
Censo Industrial de 2007 del Ministerio de la Producción, indican que
esas microempresas que fabrican calzado están orientando su
producción a las zapatillas, el calzado retro, de vestir, escolar y a brindar
servicios de aparado de cuero y lona al fabricante, en lo que se refiere a
pre costura y costura de todo tipo de calzado.
En cuanto al 3,2% (que corresponde al rubro de pequeñas empresas), el
reporte del IEES precisa que ese porcentaje de empresas está dedicado
a producir calzado de goma, zapatillas, calzado para damas y caballeros,
botas de PVC, calzado plástico, etc.
Mientras que la mediana y gran empresa produce principalmente calzado
de goma y cuero, calzado de vestir, mocasines, zapatillas de goma,
zapatillas de cuero, de planchas EVA, etc.
En cuanto a la ubicación geográfica de estos fabricantes de calzado, en
la provincia de Lima está el mayor número de establecimientos, con un
42,2% del total. Le sigue Trujillo con 27,2%, Arequipa con 9,4% y
Huancayo con 3,5%, de un universo total de 3,765 empresas.
En este punto sobresale la presencia de conglomerados o clústers del
calzado formados por micro y pequeñas empresas que concentran la
mayor producción nacional, siendo el más grande de todos el que está
ubicado en el distrito de El Porvenir (La Libertad), que reúne al 22,8% de
P á g i n a | 2
establecimientos (son más de 500 empresas fabricantes de calzado en
esa zona, sin contar las tiendas comercializadoras). [URL #01]
Al analizar el nivel de ocupación laboral en la industria del calzado, el
reporte del IEES elaborado para la Sociedad Nacional de Industrias
indica que las ocupaciones específicas en empresas de 10 a más
trabajadores representan el 74,9%, siendo las ocupaciones más
representativas el Ayudante de Fabricación de Calzado, el Aparador y el
Armador, quienes concentran el 23,6%, 10,1% y 6,5% de los
trabajadores, respectivamente.
Asimismo, según estadísticas provenientes de la Encuesta de
Remuneraciones y Ocupaciones Específicas del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, las ocupaciones con el menor número de
trabajadores son las de Matricero, Jefe de Mantenimiento de Máquinas y
Diseñador de Calzado, con participaciones de 0,3%, 0,5% y 0,8%,
respectivamente.
Mientras que en las medianas y grandes empresas, el 45% de
trabajadores realizan labores de Ayudante de Fabricación de Calzado.
[URL #02]
I.2. Referencias generales donde se desenvuelve la Empresa Industrial
La ciudad de Trujillo es uno de los centro más importantes en la
producción de calzado del Perú, calculándose un conglomerado de más
de 2.000 pequeñas y microempresas productoras de calzado, incluyendo
a 300 abastecedores de materiales y componentes, cerca de 500 tiendas
comercializadoras, servicios especializados como modelaje, seriado,
cosido de plantas, desbastado, fabricantes de etiquetas, cajas, etc.
Asimismo ocupa a miles de trabajadores, generando ingresos para cerca
de 100,000 personas considerando a las familias.
El calzado de Trujillo se vende en todo el Perú a través de una extensa
red comercial y se calcula que esa ciudad se produce cerca del 50% del
calzado del país. [URL #03]
P á g i n a | 3
Fábrica de Calzados Talentos de Gaby SAC es una empresa peruana
dedicada al diseño, fabricación y comercialización de calzado femenino,
el cual no tiene un mercado muy amplio en nuestra ciudad, sin embargo
se comercializa más en ciudades como, Lima, Chiclayo, Chimbote y
Piura.
En el Cuadro # 1, se puede observar los datos generales básicos de la
Empresa.
Cuadro # 1 : Datos Generales de la Empresa
Razón Social Talentos de Gaby S.A.C.
RUC 20481910375
Tipo de Contribuyente Sociedad Anónima Cerrada
Nombre ComercialFábrica de Calzados Talentos de Gaby S.A.C.
Actividad EconómicaPrincipal CIIU 19208 – Fabricación de Calzado.
Dirección de FábricaCalle los Ángeles Nro. 928 P.j.El Porvenir – Trujillo – La Libertad
Dirección Local Comercial Galería Calza Perú Cercado De Lima #608
Representante Legal Quipuzco Paredes Diana Carolina
Teléfono 044-422959
Elaboración PropiaFuente: Área de Administración – Fábrica de Calzados Talentos de Gaby SAC
I.3. Principales competidores
Cuadro # 2 : Principales Competidores de la Empresa
EMPRESA RUC DIRECCION REPRESENTANTE
Calzados PAREDES SAC
20481638586
Av. José F. Sánchez Carrión
#1430 - El Porvenir, Trujillo
Sebastián Paredes Zevallos
Calzados BARONCITOS
10180638691
Calle Micaela Bastidas #1202 –
El Porvenir, Trujillo
Edi Robin Haro Vera
P á g i n a | 4
Importadora y Exportadora
MODATECC SAC20481147337
Mza. E Lote 13 Villa Huanchaco –
Huanchaco, Trujillo
José Fernando Alipio Paredes
Calzado BRUNNELLA EIRL
20398103361Mza. G Lote. 24
Urb. Huerta Bella, Trujillo
Martha Esperanza Salgado Castro
Fábrica de Calzados SALENTO DEL
PERU SAC20481995001
Calle Hnos. Angulo #659 - El Porvenir, Trujillo
Juan Alberto Salgado Castro
Manufacturas del Calzado VALREY
SAC20481992240
Calle Mateo Remigio #871 – El Porvenir, Trujillo
Fermín Valverde Reyna
Calzados STICK SAC
20481242089Calle Antonio
Rivero #2079 – El Provenir, Trujillo
Isabel Amparo Contreras Chávez
Calzados STANLI EIRL
20482442979Calle Hnos.
Angulo #877 - El Porvenir, Trujillo
Eduardo Sigifredo Guevara Esquivel
Elaboración Propia
Fuente: Área de Ventas – Fábrica de Calzados Talentos de Gaby SAC
I.4. Principales Proveedores
Cuadro # 3 : Principales Proveedores de la Empresa
EMPRESA PRODUCTO QUE ABASTECEN
PROBINSE INDUSTRIAL SAC Clavos y Pernos
LA NUEVA PIEL SAC Plantas de Caucho
TOBITEX SAC Huellas, badana, cueros
WANLITA COMERCIAL EIRL Huellas, badana, cueros
VARESINA SACPegamento, hormas de madera y plástico,
tacones, tapillas, plantillas
FALSAPLAST Falsas
COESTI SA Disolventes
PRODISUR SRLTDA Tintes, brochas, agujas, hilos
P á g i n a | 5
COMERCIAL DAYSY Tintes, brochas, agujas, hilos
MORBACH PERU SAC Máquinas para fabricación de calzado
SERVICENTRO SEGOVIA SAC Aceite para máquinas industriales
PROSEGUR ACTIVA PERU SA Servicio de Seguridad - Alarmas
HIDRANDINA Energía Eléctrica
SEDALIB Servicio de agua
TELEFONICA DEL PERU SAA Internet, teléfono y RPM
Elaboración Propia
Fuente: Área de Producción – Fábrica de Calzados Talentos de Gaby SAC
I.5. Mercado
Tiene como mercado el público femenino del Sector A y B principalmente
en ciudades como Trujillo, Lima, Chiclayo, Chimbote, y Piura; además
están en conversaciones para poder exportar el calzado a algunos países
de Latinoamérica como Ecuador.
I.6. Clientes
A continuación (Cuadro # 4), podemos observar a los principales clientes
de la Fábrica de Calzados, aquellos que tienen mayor índice de
consumo.
Cuadro # 4 : Principales Clientes de la Empresa
CIUDAD PRINCIPALES CLIENTES RUC
Lima Karen Liseth Hidalgo Castillo 10416854462
Lima Jaime Espinola Loyola 10085035300
Lima René Mariza Céspedes Duran 10108755551
Chiclayo Javier Huancas Cruz 10167643278
P á g i n a | 6
Chimbote Emma Luz Nolasco Príncipe 10329195452
Lima Soledad Elena Aparicio Vargas 10085698091
Trujillo Eleodoro Mauricio Monzón 10180012180
Chiclayo Jorge Luis Ríos Fernández 10166656490
Trujillo Michel Ruiz Fasabi 10423251072
Piura Zoila Agurto Santos 10424560834
Elaboración Propia
Fuente: Área de Ventas – Fábrica de Calzados Talentos de Gaby SAC
I.7. Entorno económico (índices estadísticos)
La industria del calzado en el Perú es un sector importante en la
economía por su participación en el PBI manufacturero, la generación de
divisas vía exportaciones y por el número de empleos que genera,
además del efecto multiplicador sobre otras ramas de la economía. A
pesar de su importancia, tal como se puede observar en el Gráfico # 1, el
desarrollo del sector se ha visto perjudicado desde el año 2001, pues
viene experimentando una sistemática reducción de su
producción(generado principalmente por una masiva importación de
calzado provenientes de países como China, Vietnam, Brasil o Malasia
que han incrementado su participación en el mercado y que ingresan a
un menor precio que el nacional), aunque en el año 2007 ha mostrado
una recuperación en su producción de 16,5%.
Gráfico # 1 : Perú: Variación anual del PBI global e índice de producción del sector calzado 1999-2007
P á g i n a | 7
Fuente: INEI. Boletín Mensual de Indicadores Económicos, varios números.Elaboración: MTPE – Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL).
Así, tenemos que las importaciones originarias de China han aumentado
su participación de mercado, pasando de un 33% en el 2005 (3.7
millones de pares) a un 42% en el 2007 (7.4 millones de pares) y a un
50% en el acumulado enero a Setiembre del 2008, habiéndose importado
en este periodo más de lo que se importó en todo el año 2008. Entre el
año 2004 y el 2007 las importaciones originadas de China se han
incrementado en un 136%.
Por ello, esta industria enfrenta una fuerte competencia, por una parte, de
países como china cuyos grandes volúmenes y bajos costos de
producción están desplazando la demanda del mercado interno, y
también de productos que ingresan al país vía contrabando. Sin
embargo, otro de los problemas que enfrenta esta industria está referido
a la informalidad de la cadena de abastecimiento de insumos y una
menor disposición de materia prima ante mayores exportaciones de
cuero en bruto, por lo que la industria ha tenido que enfrentar la
reducción en la utilización de su capacidad instalada.
Por otro lado, la inflación también juega un papel importante dentro del
normal desarrollo de este sector económico. Según el informe “Variación
de los Indicadores de Precios de la Economía”, correspondiente a febrero
del 2011, la variación acumulada al segundo mes del año fue de 0.77 por
ciento.
Mientras la variación anual de la inflación (marzo 2010 – febrero 2011)
alcanzó el 2.23 por ciento, con una tasa promedio mensual de 0.18 por
ciento.
Al respecto, el jefe del INEI, indicó que durante el mes de febrero seis
grandes grupos de consumo registraron alza en sus precios.
P á g i n a | 8
Alimentos y Bebidas aumentó 0.98 por ciento, Vestido y Calzado lo hizo
en 0.59 por ciento, Cuidados y Conservación de la Salud 0.24 por ciento,
Esparcimiento, Diversión, Servicios Culturales y de Enseñanza en 0.16
por ciento, Otros Bienes y Servicios en 0.13 por ciento y Muebles y
Enseres con 0.08 por ciento.
En tanto, disminuyeron los precios de Alquiler de Vivienda, Combustible y
Electricidad en 0.70 por ciento y Transportes y Comunicaciones en 0.02
por ciento. [URL #04]
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
II.1. Breve descripción general de la Empresa Industrial
Talentos de Gaby es una empresa peruana, dedicada al diseño,
fabricación y comercialización de calzado, fue creada en 1993 y su marca
comercial desde entonces ha sido Talentos de Gaby SAC.
La empresa empezó con 9operarios, algunas máquinas artesanales y en
un local rústico. Actualmente se encuentra ubicado en una infraestructura
moderna distribuida en áreas según su proceso, con 23 trabajadores;
asimismo cuenta con maquinaria moderna haciendo más eficiente y
eficaz el proceso de producción.
MISION
Fabricar el mejor calzado para damas y niñas mediante la innovación
de los diseños, la calidad de nuestros productos, la utilización de los
recursos y la mejor mano de obra calificada teniendo siempre presente
la satisfacción de nuestros clientes, proveedores; y valorizando el
desarrollo integral de nuestra gente en armonía con la sociedad y el
medio ambiente, para garantizar un crecimiento continuo y rentable.
Fuente: Fábrica de Calzados Talentos de Gaby SAC.
VISION
Ser la Empresa de calzado para damas y niñas más grande del país y
estar posicionados en la mente de nuestros clientes como la mejor en
calidad y diseños.
Fuente: Fábrica de Calzados Talentos de Gaby SAC.
GERENCIA GENERAL
AUXILIAR DE GERENCIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y COBRANZA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION
SECCION DE CORTE
SECCION DESTALLADO
SECCION APARADO
SECCION EMPASTADO
SECCION ARMADO
SECCION PLANTADO
SECCION TERMINADO
SECCION BODEGA Y
DESPACHOS
DEPARTAMENTO DE MARKETING Y
VENTAS
AGENTES DE VENTAS
P á g i n a | 9
II.2. Organización de la Empresa (Organigrama)
Gráfico # 2 : Organigrama de la Fábrica de Calzados Talentos de Gaby
P á g i n a | 10
II.3. Descripción del Área donde realiza sus prácticas
Área de producción: El área en la cual se enfocará el proyecto es el de
producción. Esta área está encargada de la fabricación del calzado,
desde su etapa inicial (diseño y corte), hasta su etapa final (terminado).
El objetivo de esta área es llevar a cabo todo el proceso de fabricación en
cada una de sus áreas internas (corte, desbastado, aparado, armado y
terminado) por las cuales tiene que pasar la materia prima y otros
materiales para ser transformados y de esta forma cumplir con las
expectativas del mercado y especificaciones del cliente, brindándoles un
producto nacional de calidad.
II.4. Clientes Internos
Almacén Corte Destallado Aparado Empastado Armado Plantado Terminado
Elaboración PropiaFuente: Área de Administración – Fábrica de Calzados Talentos de Gaby
P á g i n a | 11
Almacén
CortePieles de cuero y
badanas
DestalladoPintura para
calzado
Piezas de cuero, piezas
de badana
Aparado
Pegamento, hilos,
elásticos, ojalillos
Piezas de cuero
destalladas y señaladas
Empastado
Pegamento, Plantillas, broches,
remaches, cierres
Piezas de cuero
armadas o cortes
completos
ArmadoCorte
completo empastado
PlantadoPegamento, alogenante,
guaipe
Corte armado
en hormas
TerminadoTintas, laca,
guaipe, bencina
Calzado plantado
AlmacénProducto
Terminado
Corte: Se recepciona el cuero y badanas del almacén, para su respectivo
corte en el modelo especificado, se corta el cuero y se hacen las marcas
de acuerdo a modelo y se apila para su entrega a aparado.
Destallado: Recibe las piezas cortadas. Luego se rebaja el espesor de
las mismas para el modelo especificado. Una vez destalladas, las piezas
son ordenadas y el mismo operario se encarga de quemar sus bordes,
los cuales han desprendido sobrantes durante el proceso. Luego son
pintadas del color requerido y finalmente ubicadas en una bandeja.
Aparado: Recibe los cortes que han sido destallados anteriormente. El
operario cierra talones, pasa pegamento, arma cortes, coloca forros, etc.
Luego pasa a sección de costura en donde se cosen los forros.
Finalmente los bordes de los cortes armados son quemados para
eliminar las hebras sobrantes y limpiar residuos de pegamento.
P á g i n a | 12
Empastado: Se cortan las plantillas, contrafuertes y punteras
respectivas. Finalmente se pegan a los cortes aparados del proceso
anterior.
Armado: Recibe cortes y hormas. Se vaporiza el corte, luego se coloca el
corte en la horma y se centra en la armadora. Finalmente se coloca en el
horno para su reactivado.
Plantado: Cuando el par sale del horno se recorta el sobrante de cuero.
Se pasa pegamento en el interior de la planta, luego el par armado entra
al horno donde el pegamento se reactivará y finalmente serán pegados y
prensados. Se sacan de las hormas.
Terminado: Se reciben las piezas plantadas. Se limpian los sobrantes de
pegamento, se tiñe con tinta en posibles fallas del cuero. Se codifican las
cajas y se arman.
II.4.1.Rol de personal
La fábrica cuenta con 23 trabajadores aproximadamente, los cuales
se encuentran divididos de la siguiente manera:
AREAS Nº DE TRABAJADORESGerente General 1
Auxiliar de Gerencia 1Compra y Cobranzas 1
Contabilidad 1Marketing y Ventas 1
Producción 18
Funciones del Personal:
Gerente General: Definir y formular las políticas de la Empresa.
Encargado del diseño de nuevos modelos.
Contrato de Personal.
Planificar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento
general de la Empresa.
Planificar, dirigir, controlar y evaluar las operaciones de
adquisiciones, producción, comercialización y venta de los
productos de la Empresa.
P á g i n a | 13
Contabilidad: Dirigir las operaciones contables de la Empresa.
Preparar y enviar documentación relacionada a temas
contables.
Mantener el control de las obligaciones fiscales de la
Empresa
Jefe de Producción:
Controlar el correcto desenvolvimiento del personal operativo
de su área.
Planificarlas operaciones de producción.
Controlar la calidad del producto durante l o s procesos que
se encuentran bajo su responsabilidad.
Marketing y Ventas:
Dirigir y controlar las operaciones comerciales de la
Empresa.
Buscar nuevos clientes y mantener las relaciones con los
clientes actuales.
Dar a conocer las políticas de crédito y los plazos de entrega
de productos a los clientes.
Compra y Cobranzas:
Planificar, dirigir y ejecutar los procesos de adquisición de
materiales y suministros de la Empresa.
Operarios:
Todas las funciones que se involucren en el proceso de
manufactura de los productos, además el control de calidad
de los mismos, procurando el mejor desempeño personal
en las actividades encomendadas.
II.4.2.Condiciones laborales
El horario de trabajo de la Fábrica Talentos de Gaby S.A.C. era
irregular; pues no tenían un horario establecido para los
operarios. Esto actualmente ya no es así. Se estableció un
horario de trabajo (durante el transcurso de la semana del 16 –
21 de Enero por los directivos y los trabajadores)el cual es de
08:00am – 01:00pm y de 03:00pm – 07:00pm. También se
dispuso de una persona encargada de supervisar tanto el horario
P á g i n a | 14
de ingreso como de salida de los trabajadores, así como también
de verificar las cosas que los mismos ingresan y sacan de la
fábrica.
No hay una política de trabajo, cuando necesitan avanzar con la
producción, en la mayoría de veces los operarios se llevan el
trabajo a casa.
No cuentan con equipo de protección personal ni uniformes.
Algunos de los trabajadores tienen años en la fábrica y es por
eso que están inscritos en planilla y cuentan con seguro, otros
que son nuevos o tienen poco tiempo trabajando no cuentan con
este beneficio.
El salario que reciben los trabajadores según el área y el modelo
a producir es según la cantidad de docenas producidas (destajo).
II.5. Proveedores Internos
Cuadro # 5 : Proveedores Internos
Almacén Corte Destallado Aparado Empastado Armado Plantado Terminado Almacén
Almacén
Pieles de
cuero y badanas
Pintura para
calzado
Pegamento, hilos,
elásticos, ojalillos
Pegamento, Plantillas, broches,
remaches, cierres
Pegamento, alogenante,
guaipe
Tintas, laca,
guaipe, bencina
Corte
Piezas de cuero,
piezas de badana
P á g i n a | 15
Destallado
Piezas de cuero
destalladas y señaladas
Aparado
Piezas de cuero
armadas o cortes
completos
EmpastadoCorte
completo empastado
ArmadoCorte
armado en hormas
PlantadoCalzado plantado
TerminadoProducto
Terminado
Fuente: Elaboración Propia
II.6. Maquinarias y Equipos Principales con los que cuenta la Empresa
La fábrica de calzados Talentos de Gaby SAC, cuenta con las principales
maquinarias: (Véase el Anexo Nº 01)
Troqueladora
Máquina de corte por troquel, de brazo giratorio, oleodinámica, sistema
con fin de carrera automático. Potencia hasta 20 Tm. de 900x430 y
370mm.
Posibilidad de selección de tres potencias de corte diferentes Cumple con
la normativa europea de Seguridad CE.
Armadora
100% Hidráulicas. 100% Italianas.
220 pares por hora.
Esmeril
- Corriente 330 Volt (Usa tres fases vivas ).
- Motor de 2 hp.
- Revoluciones 3750.
Pegadora
P á g i n a | 16
Marca BANF Modelo PV-2 Trifásica.
Aparadora
Marca: STUTTGART. ALTA TECNOLOGIA ALEMANA. Costura 1 y 2
Agujas. Poste Triple Arrastre.Peine Circular. VERSATILIDAD: Apara todo
tipo de Cueros.
Motores de 3/4 HP. Voltaje: 220V. Monofásicas.
Horno
Horno para revivir el adhesivo.
*En 10 segundos:
Reactiva pegamento ya seco.
Seca pegamento recién extendido.
**En 20 segundos:
Despega suelas.
Seca calzado húmedo
Destalladora
Velocidad 2800 Revoluciones por minuto.
Lubricación por punto.
Computadoras
Intel Pentium iCore 3 2GB RAM 160GB HD
III. PROCESO PRODUCTIVO
III.1. Principales productos (Índices de Producción)
P á g i n a | 17
La fábrica de calzados Talentos de Gaby SAC produce de acuerdo a
pedido. Sus clientes son variables y la producción también, ya que
cuenta con más de 100 modelos de zapatos. Asimismo el cliente hace
el pedido de acuerdo a sus especificaciones y cambios que le gustaría
hacer en el modelo, de la misma forma los modelos cambian de
acuerdo a la moda en la ciudad, así que no siempre se produce una
cantidad estándar de cada modelo. Sin embargo el promedio de
Cuadro # 1 : Principales Productos de la Empresa
PRODUCTO CARACTERISTICAS
SANDALIAS DE FIESTA MODELO 31
Material: Cuero Importado.Colores: plateado, dorado, blanco, lila.Taco: Metal.Tallas: del 24 – 32.
BOTIN MODELO 07
Color: uva, negro, moro, hueso, caramelo, caramelo oscuro, camel, plomoPunta: punta redonda, punta cuadrada y punta fina.Taco: metal, copa, lizo delgado.Tallas: del 35 al 40.
CHAVITO MODELO 13
Color: marrón.Punta: punta redonda, punta cuadrada y punta fina.Taco: delgado.Tallas: del 35 al 40.
MEDIA BOTA MODELO 23
Material: Sintético.Color: Plomo.Taco: Copa x 9.Punta: Boca de Pescado.Tallas: del 34 – 39.
BOTA MODELO 35
Material: Cuero importado mate.Color: Negro, Morado, Hueso, Caramelo Oscuro, Camel, Uva.Taco: Cuña x 3 taco escondido.Punta: Redonda.Tallas: del 33 – 40.
BOTIN MODELO 05
Color: uva.Punta: redonda.Taco: redondo.Tallas: del 35 al 40.
BOTIN MODELO 04
Color: uva, negro, moro, hueso, caramelo, caramelo oscuro, camel, plomo.Punta: punta redonda, punta cuadrada y punta fina.Taco: metal, copa, lizo delgado.Tallas: del 35 al 40.
BOTA MODELO 36
Colores: Castor Negro, Mostaza, Uva, Marrón y Plomo.Punta: Boca de Pescado.Taco: Cuña escondida x 3.Tallas: del 34 – 39.
Elaboración Propia
Fuente: Área de Producción – Fábrica de Calzados Talentos de Gaby SAC
P á g i n a | 18
producción semanal es de 650 pares a la semana. Ya sea de
diferentes modelos (de acuerdo al pedido).
III.2. Materia prima que utiliza (Índices de consumo)
Cuadro # 2 : Descripción de la Materia Prima utilizada
MATERIA PRIMA
EMBALAJE CARACTERÍSTICAS
Cuero Rollos grandes.El cuero viene de diferentes tipos y colores en la empresa hay más de 60 tipos de cuero.
Hebillas Paquetes de bolsas
Las hebillas siempre se compran de modelos diferentes ya que tienen temporadas (solo se usan por un tiempo porque luego pasan de moda) y hay más de 100 tipos de hebillas.
remaches Paquetes de bolsasLos remaches también se usan por temporadas y hay más de 20 tipos de remaches.
Hojalillos Paquetes de bolsasLos hojalillos al igual que las hebillas también pasan de moda rápido.
Plantillas Paquetes de bolsasLas plantillas vienen en paquetes de docenas de pares.
Huellas Paquetes de bolsas Las huellas al igual que las plantillas.
Falsas Paquetes de bolsasVienen por tamaños y de acuerdo a la estatura del taco y talla.
Tinte En latas El tinte se adquiere de diferentes colores
Pegamento En latasHay 3 tipos de pegamentos: PVC, jebe y terokal.
Clavos Paquetes de bolsas Los clavos se compran de un solo tipo.
Sierres Paquetes de bolsasHay de diferentes tipos según el modelo de la bota.
Cajas Amarrado con tirasLas cajas se mandan a hacer a la imprenta con la marca de la Empresa.
Bolsas Paquetes de bolsas Se compran bolsas de polietileno de 8 x 10.
Badana Rollos grandesLa badana se compra de diferentes tipos y colores a su vez.
Tacos Paquetes de bolsasLos tacos se adquieren en modelos y tamaños.(Tx90, Tx70, Tx50, T x30)
Micro poroso Cajas de planchasEl micro poroso es de un solo modelo y sirve para darle grosor a las puntas y talón del zapato o bota.
Elaboración PropiaFuente: Área de Producción – Fábrica de Calzados Talentos de Gaby SAC
III.3. Diagrama de Flujo productivo de la Empresa
Gráfico # 3 : Diagrama de flujo de las operaciones
P á g i n a | 19
III.4. Control de Calidad de los Productos
En todas las áreas de trabajo los mismos operarios son los que
inspeccionan el producto conforme se desarrolla el proceso productivo.
En cada área el Control de Calidad es como sigue:
Elaboración PropiaFuente: Área de Administración – Fábrica de Calzados Talentos de Gaby
P á g i n a | 20
Control de Calidad
CorteLas pieles de cuero y pliegos
de badana son inspeccionados.
Destellado Revisar las piezas de cuero provenientes del área de corte.
Aparado Verificar que no se halla dañado ningún componente.
Empastado Revisar que el corte de las plantillas se encuentren bien.
Armado Verificación de las hornas (que calcen perfectamente).
Plantado Inspeccionar que el calzado no este despegado.
TerminadoLimpieza de pegamento y revisión del calzado sin ningún desperfecto.
IV. FUNCIONES DEL INGENIERO
IV.1. Funciones del departamento donde desarrolla la práctica
Área de producción: Esta área cumple una función de mucha
importancia, pues es la encargada de procesar la materia prima y
transformarla en un producto final, de acuerdo a las especificaciones
dadas, ya sea de producción propia o requerimientos dados por el cliente.
En la producción se tiene en cuenta los siguientes aspectos:
o Tipo de modelo del calzado
o Numeración.
o Tipo de cuero y color.
o Tipo de horma.
o Acabados de acuerdo a modelo.
Conocidas estas especificaciones se da inicio al proceso de confección
del calzado.
IV.2. Perfil del profesional, descripción del puesto de trabajo
FABRICA DE CALZADOS TALENTOS DE GABY SAC
I.-IDENTIFICACION
Función: Jefe de Producción
P á g i n a | 21
Área: Producción Reporta a: Gerente General
II.-DESCRIPCIONGENERAL DEL PUESTO
Planificar, dir igir y controlar las actividades que se desarrollan en la planta,
controlar la manufactura de los productos que la Empresa confecciona en
función a parámetros de calidad, seguridad y preservación ambiental.
III.-FUNCIONES
Controlar el correcto desenvolvimiento del personal operativo de su área.
Cumplir las metas de producción establecidas en la Planificación
Estratégica de la Empresa.
Planificar las operaciones de producción.
Controlar la calidad del producto durante l o s procesos que se
encuentran bajo su responsabilidad.
Cuidar de su seguridad personal, de sus compañeros de trabajo y de la
empresa en general.
Controlar el cumplimiento de consideraciones ambientales dentro de la
planta.
Controlarlasaccionesqueejecutanlosoperadoresydecidirsobreacciones y/o
propuestas de remoción así como de incentivo del personal.
Decidir sobre la solución a imprevistos.
Brindar soporte al personal a su cargo.
Todas las funciones que involucren el proceso de manufactura de los
productos.
V. EJECUCIÓN DE LA PRÁCTICA
V.1.Actividades principales desarrolladas durante la Práctica
ACTIVIDAD ACCIONES1.- Se realizó el proceso
de inducción en la fabrica
Visita a las Áreas de la Empresa.
Se realizaron algunas anotaciones importantes respecto al recorrido.
2.- Diagnóstico del área de producción.
Reconocimiento del área de trabajo.
Realización del Diagrama de Flujo de procesos.
Redacción de informe.
3.- Toma de tiempos en cada estación de
Tomar tiempos en cada estación de trabajo.
Realizar en Excel una plantilla con los tiempos tomados a los operarios.
P á g i n a | 22
trabajo.Análisis de los resultados.
Presentación de informe.
4.- Calificación por el sistema Westinghouse.
Seleccionar a los operarios que serán observados para dicho estudio.
Realizar la calificación en base a los 4 factores.
Analizar los datos obtenidos.
5.- Elaboración de Layout actual de la
planta.
Observación de la ubicación de la maquinaria.
Bosquejo de la observación.
Evaluación de la ubicación de la maquinaria.
V.2.Análisis de las actitudes de los trabajadores
La actitud observada de los operarios de toda el área de producción son
similares, esto quiere decir: son serviciales, respetuosos, amigables,
amables, bromistas entre ellos, algunos pocos son tímidos a la hora de
entablar conversación, otro tanto son serios cuando responden.
En la parte administrativa, el personal es cordial y amable en el trato con
todas las personas.
A continuación se muestra la división que se hizo para la evaluación de
las actitudes, mediante observaciones.
Directivos: Los trabajadores dan buenos comentarios acerca de
la actividad que realizan los dueños de la empresa, no obstante,
siempre hay algunos cosas que no concuerdan con respecto a la
toma de decisiones. En general los directivos son personas
accesibles a las consultas e inquietudes que cualquier trabajador
pueda tener.
P á g i n a | 23
Jefes: Los jefes o supervisores, son serviciales ya que están
dispuestos a prestar la ayuda necesaria ante alguna duda y
también siempre están atentos para corregir algún error en la
producción si es que lo hubiera.
Compañeros de trabajo: En el área de producción en la cual se
están desarrollando las practicas, se observa mucha cooperación,
compañerismo y amistad, debido a que a veces comparten sus
conocimientos y sobre todo siempre están dispuestos a brindar
ayuda cuando fuese necesario.
V.3.Análisis de las relaciones de autoridad entre los trabajadores y jefes
Jefe – Operario. Esta relación se da cuando la personas con
mayor jerarquía ejercen su autoridad sobre sus operarios a través
de diálogo directo, generalmente están pendientes de la
productividad de los trabajadores. Claro que a veces existen
complicaciones con respecto a la comunicación pero estas son
solucionadas rápidamente y aclaradas en su momento, además
cumplen una función de guía y ayuda, pero también tienen la labor
de controlar y corregir cuando esto sea pertinente.
Operario – Jefe. Los operarios se sienten conformes en cada uno
de sus estaciones de trabajo, debido a que su labor es reconocida
por el jefe y también este los guía en cada una de las actividades
que realizan.
En cada una de las relaciones mencionadas anteriormente el trato es
respetuoso, no se tutean porque de lo contrario se estaría dando
demasiada confianza a los operarios y eso trae consigo malentendidos
en el futuro.
V.4.Sistemas de remuneraciones e incentivos (Motivación)
Cuadro # 6 : Sistemas de remuneración e incentivos
DESCRIPCION SALARIO
Remuneración básica (semana))
Trabajadores S/./DocenaCortado 6Destallado 12Aparado 35Empastado 18
P á g i n a | 24
Armado 25Horas Extras No tienen horas extrasBonificación Extraordinaria No cuentan con este beneficio
Prestación alimentaria No cuentan con este beneficio
Asignación familiar No cuentan con este beneficio
Gratificaciones Fiestas Patrias y NavidadVacaciones No cuentan con este beneficioAFP No cuentan con este beneficio
EsSalud – Pensiones D.L 19990 No cuentan con este beneficio
CTS No cuentan con este beneficioCanastas por fiestas patrias y navidad
En fiestas patrias y Navidad.
Agasajo por onomásticos Se celebran los cumpleaños de cada trabajador con algo simbólico.
Fuente: Elaboración Propia
V.5.Sistemas de calificación del personal
La fábrica Talentos de Gaby SAC, califica a su personal de acuerdo a
resultados obtenidos, es decir, mide la producción diaria de los operarios
y el tiempo de entrega de su docena en el día (de acuerdo al modelo),
también los califican al final de la semana determinando cuánto produjo
cada trabajador de cada área.
Se recomienda a la fábrica:
Emplear el método Westing House para obtener una calificación con
mayor objetividad, lo cual servirá para poder determinar qué factores se
puede reforzar y así poder mejorar la producción diaria. Asimismo este
método de evaluación debe ser mensual ya que, cada trabajador
aumenta su velocidad de trabajo; sus destrezas y habilidades se
incrementan con el tiempo, debido a la experiencia que ganan.
(En el Anexo Nº 2 se detalla dicho método)
V.6.Programas de entrenamiento y de perfeccionamiento ofrecidos por
la empresa
La fábrica Talentos de Gaby SAC. por ahora no cuenta con un programa
de capacitación para el personal. Dicho programa, se está planeando
realizar en el corto plazo. En la fábrica se puede proponer el siguiente
programa:
P á g i n a | 25
Capacitación de Operarios:
Esta capacitación tiene como objetivo enseñarles a los operarios el
procedimiento de trabajo según su área (Cortado, Destallado, Aparado,
Empastado, etc.). Esto tiene como objetivo enseñarles nuevas técnicas
que les permita disminuir el tiempo de producción y minimizar defectos,
volviéndolos más eficientes y eficaces.
V.7.Programas de Seguridad Industrial
La fábrica no cuenta con un programa de seguridad industrial en caso se
suscite algún tipo de percance. Existen zonas de seguridad señalizadas,
también existen extintores de PQS los cuales son mantenidos por
terceros. Los trabajadores están expuestos a inhalar solventes como
pegamentos, terokal, tintes, bencina, etc.
Se recomienda elaborar un Programa de Seguridad Industrial, el cual
consiste en identificar los posibles riesgos y peligros a través de un IPER,
y de acuerdo a ello empezar a dar soluciones y propuestas para
minimizar peligros y riesgos. Y en un futuro se considera aplicar OHSAS
a la fábrica.
Se recomienda también elaborar un mapa de riesgos y evacuación de la
fábrica encaso suceda alguna emergencia.
V.8.Experiencias de Aprendizaje
Aspecto Laboral:
Cumplir con los horarios y políticas de la fábrica los cuales deben ser
respetados.
Aprendizaje de las técnicas utilizadas en las diferentes áreas de
trabajo, tanto en corte, aparado, armado y plantado.
Conocimiento de los distintos materiales e insumos utilizados en la
elaboración del calzado, como tipos de cuero, pegamentos, plantillas,
etc.
Aspecto académico:
Debido a los diversos modelos que se realizan en la fábrica, resultó
un poco engorroso realizar el balance de líneas, pero luego se eligió
P á g i n a | 26
al producto que tenía mayor demanda y se trabajó a partir de allí con
todo lo aprendido en ingeniería de métodos.
La teoría y la práctica son dos cosas muy diferentes, y esto lo viví en
las instalaciones de la fábrica. Cada día se encontraba algo nuevo ya
sea con respecto a métodos de trabajo o al realizar una adecuada
distribución de planta.
Fue algo complicado realizar la toma de tiempos por las diversas
actividades que se realizaban dentro de la fábrica, pero poco a poco
se fue puliendo ese aspecto.
Aspecto personal:
Grata experiencia el haber conocido muchas personas con diversas
formas de pensar y actitudes; esto sirvió para poder entablar
conversaciones fluidas con un trato de tú a tú.
Haber encontrado nuevos amigos en los operarios con los cuales
compartir experiencias y aprender de ellos.
V.9.Limitaciones en el Desarrollo de sus prácticas
Algunos de los operarios eran indiferentes a la hora de tomar tiempos
o al ser consultados por un tema en especial ya que se encontraban
con mucho trabajo encima por un pedido de la ciudad de Lima. Ellos
conocen mejor que nadie su trabajo y saben que aspectos se podría
mejorar en la fábrica.
No fabrican un modelo estándar de calzado(siempre es variable) lo
cual dificulta realizar una estandarización de tiempos.
Es dificultoso llevar a cabo un control de inventarios de las pieles de
cuero, ya que para cada modelo se usa una cantidad diferente de
cuero y la proporción no es estándar, pues dependen de las tallas a
fabricar.
V.10. Sugerencias y Recomendaciones
La seguridad y salud de los operarios debe ser mejorada en la
fábrica, ya que las personas están expuestas a la inhalación de
solventes y polvos de suela.
Se recomienda que los trabajadores deben tener un seguro contra
accidentes en caso surja alguna eventualidad.
P á g i n a | 27
Se sugiere a la empresa que debería hacer programas de
entrenamiento para el personal en lo que se refiere a uso adecuado
de extintores porque casi ningún operario sabe manipular este
instrumento.
Cada estación de trabajo debe estar debidamente señalizada, así
como también los pasillos por donde transitar.
Uno de los mayores problemas que tiene la empresa es el desorden
en cuanto a desperdicio arrojado al suelo, pues conforme van
realizando sus actividades, arrojan desperdicios que al final del día
recién son recogidos y almacenados en sacos.
VI. TAREA ACADEMICA: PROPUESTA DE MEJORA DE LA LINEA DE PRODUCCION EN LA FABRICA DE CALZADOS TALENTOS DE GABY SAC
VI.1. Marco Referencial
VI.1.1. Marco Teórico
A. ESTUDIO DE TIEMPOS [TEXTO #03]
El estudio de tiempos y movimientos se ha perfeccionado
continuamente desde 1920 y en nuestros días se le reconoce
como un medio o instrumento necesario para el funcionamiento
eficaz de los negocios o la industria.
Además, actualmente incluye necesidad de tener en cuenta al
elemento humano; pues factores como sexo, edad, salud, buena
disposición, tamaño, fuerza física, aptitudes y actitudes tienen
influencia directa sobre la base del mayo y mejor rendimiento.
Esta actividad implica la técnica de establecer un estándar de
tiempo permisible para realizar una tarea determinada con base
en la medición del contenido de trabajo del método prescrito, con
la debida consideración de algunos factores subjetivos: fatiga,
demoras personales, retrasos inevitables, etc.
El objetivo principal del estudio de tiempos es determinar el tiempo
fijo (llamado tiempo estándar) para ejecutar un trabajo.
Pasos básicos para su realización:
P á g i n a | 28
Cuadro # 7 : Pasos para la realización de Estudio de Tiempos
N° Paso Descripción
1 Preparación
- Selección de la operación.- Selección del trabajador.- Actitud frente al trabajador.- Análisis de comprobación del método de trabajo.
2 Ejecución
- Obtener y registrar la información.- Descomponer la tarea en elementos.- Cronometrar.- Calcular el tiempo observado.
3 Valoración- Ritmo normal del trabajador promedio.- Técnicas de valoración.- Cálculo del tiempo base o valorado.
4 Suplementos- Análisis de demoras.- Estudio de fatiga.- Cálculo de suplementos y sus tolerancias
5Tiempo Estándar
- Error de tiempo estándar.- Cálculo de frecuencia de elementos.- Determinación de tiempos de interferencia.- Cálculo de tiempo estándar.
Elaboración PropiaFuente: [TEXTO #03]
a. Métodos para realizar Estudios De Tiempos [TEXTO #03]
Se mencionarán los principales métodos para este estudio:
Cuadro # 8 : Métodos para realizar estudios de tiempos
Métodos Descripción
De datos históricos
Este método toma como datos estudios de tiempos ya realizados y que se hallan en los archivos de la empresa; siempre que se tenga el caso de actividades similares a las de los archivos.
De tiempos sintéticos
Es aplicable a operaciones que tienen elementos comunes con otras operaciones ya estudiadas. El objetivo es determinar una relación entre el tiempo estándar y las variables que influyen en él.
Tiempos determinados
Permite calcular el tiempo estándar de una operación cuando se conoce el modelo de sus movimientos. Se han determinado diversos sistemas que facilitan la determinación de una operación en su modelo más próximo, entre estos tenemos:
- Análisis de tiempos de movimientos (MTA)- Factores de Trabajo (Work Factor)- Estudio de tiempos de movimientos básicos (BMT)
P á g i n a | 29
De estimación
Este método es usado para estimar tiempos óptimos de grandes proyectos o programas de producción. Entre estas técnicas tenemos la técnica CPM (Método del Camino Critico) y la técnica PERT (Técnica de Revisión y Evaluación del Programa).
De estudio de tiempos con instrumentos
Es aplicable a empresas de producción en serie y las de producción continua.
De muestreo de trabajo
Aunque en este procedimiento se busca otros objetivos (porcentajes de espera, actividad del operario, etc.), también permite, basándose en leyes de probabilidad, la determinación de tiempos estándares.
Método de teoría de colas
Este método es usado para determinar estándares de trabajo indirecto y generales.
Elaboración PropiaFuente:[TEXTO#03]
b. Tiempo Estándar [TEXTO #03]
La importancia que tiene el establecimiento de tiempos
estándares en una industria, se presenta en los cuatro aspectos
siguientes:
- Producción: Permite determinar los planes y programas de
una empresa para el corto, mediano y largo plazo.
- Administración: Ayuda en el cumplimiento y evaluación de
los avances en planes y programas.
- Personal: Identifica a los operarios más veloces y constituye
la base para el establecimiento de un sistema de incentivos.
- Maquinaria: Indican las velocidades de trabajo necesarias
de las máquinas, lo que servirá para establecer cuáles
resultan más económicas.
c. Muestreo del Trabajo [TEXTO #03]
Situaciones que se adaptan mejor:
- Donde es necesario establecer tolerancias por demora para
diversos procesos o departamentos.
- Donde hay diferencia considerable en el contenido de ciclo
como en ciertas actividades de embarque, manejo de
materiales y trabajos de oficina.
P á g i n a | 30
- Donde los estudios de la actividad son necesarios para
determinar el grado de utilización de máquina o de espacio,
o el porcentaje de tiempo dedicado a diversas actividades.
- Donde los estándares son necesarios para actividades de
grupos que varían de ciclo a ciclo.
Ventajas e Inconvenientes
Cuadro # 9 : Ventajas e Inconvenientes del Muestreo de Trabajo
Ventajas Inconvenientes
Un solo operario puede hacer simultáneamente el muestreo de trabajo de varios operarios o máquinas.
Un estudio de trabajo de un grupo no presenta evidentemente más valores medios y por ello no da información sobre la magnitud de las diferencias individuales.
Brinda información confiable a un costo menor que el estudio de tiempos con cronómetro.
Pueden hacerse las observaciones durante un periodo de días o semanas.
Tanto la dirección como los trabajadores pueden no comprender el muestreo estadístico tan fácilmente como el estudio de tiempos.El estudio puede interrumpirse siempre
que se quiera sin afectar los resultados.
Se pueden programar varios estudios en paralelo y los costos no varían.
En ciertas clases de estudios de muestreo no se describe el método aplicado por el operario, lo que no serviría si se verifica un cambio de método en algún elemento.
El operario no está expuesto a largos periodos de observaciones.
Elaboración PropiaFuente: [TEXTO #03]
1. Base Teórica
Toda la teoría del muestreo del trabajo se basa en las leyes
fundamentales de la probabilidad, es por ello que se ha derivado
la siguiente expresión:
( p+q )n=1
p:probabilidad de ocurrencia de una sola observación en un estado
q:igual a (1−p ) probabilidad de no ocurrencia
n:número de observaciones
2. Probabilidad
Nivel de confianza (r): Es necesario decidir el nivel de
confianza que se desea obtener en los resultados finales del
muestreo de trabajo.
P á g i n a | 31
Precisión (k): Cuando se fija el grado de precisión deseado se
está determinando en realidad el número de observaciones
necesarias. Llamaremos k al margen de error máximo.
3. Programación de las observaciones
Se emplea para indicar el orden en que se observará el lugar
concreto del departamento o estación en que se tomará la
lectura.
Proyectar la Hoja de Observación: Debe ser sencilla,
dispuesta de tal manera que facilite la anotación y resumen
de los datos y disponer del suficiente espacio para recoger
toda la información necesaria.
4. Cálculo del Número de Observaciones necesarias
- Método de la Fórmula:
n=p∗(1−p )σ 2
ρ=Tk∗σ
Reemplazando:
n=(Tk )
2
∗(1−ρ )
ρn : número de observaciones
p : porcentaje del acontecimiento
σ :desviación típica de la distribución
T: Número de desviaciones estándar (T=2
para nivel de confianza de 95%)
K : precisión relativa deseada
ρ: porcentaje de ocurrencia de la act.
5. Fijación de tiempos tipo por medio de muestreo de trabajo
Lo mismo puede usarse, el muestreo para medir trabajo, que
para medir actividades y esperas.
t tipo=tT∗cw∗I a
P∗Suplementos °
tT : tiempo total en minutos
Cw : carga de trabajo en porcentaje (tiempo base/tiempo estándar)
Ia : índice medio de actuación
° : se supone que se toman del manual de estudio de tiempos de la empresa
B. PLANEAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA [TEXTO #04]
P á g i n a | 32
La planificación y distribución de planta determina la eficiencia y,
en muchos casos, la supervivencia de una empresa. Por tanto, la
distribución de planta implica el ordenamiento físico de los
elementos productivos, que incluye los espacios necesarios para
el movimiento de material y personal, ubicación de activos,
almacenamiento y todas las otras actividades o servicios que
permitan un óptimo desenvolvimiento de las operaciones, sean
éstas para producir bienes o servicios.
La mejora de la distribución de planta y la técnica para mejorar la
productividad y reducir costos, sólo es superada por la instalación
de nuevas máquinas y tecnología para la producción.
Una buena distribución de planta se traduce en reducción de
costos operativos como resultado de:
Reducción del riesgo de la salud y aumento de la seguridad de
los trabajadores.
Simplificación del proceso productivo (menor tiempo de
productos en proceso)
Incremento de la producción y de la productividad.
Disminución de los retrasos de la producción.
Utilización eficiente del espacio.
Mejor utilización de la maquinaria, mano de obra y/o de los
servicios.
Reducción de la manipulación de los materiales.
Facilidad o flexibilidad de ajuste a los cambios de condiciones.
1. Principios Básicos [TEXTO #05]
Para lograr una distribución de planta óptima, se deberán
considerar los siguientes principios expuestos por Muther:
Cuadro # 10 : Principios básicos para la Distribución de Planta
Principios Descripción
Integración de conjuntoHombres, materiales, maquinaria, actividades auxiliares, de modo que se logre una mejor coordinación.
Mínima distancia recorrida
Es siempre mejor que la distancia que el material va a recorrer entre operaciones sea la más corta.
P á g i n a | 33
Circulación o flujo de materiales
Es mejor cuando se ordena las áreas de trabajo de modo que cada operación o proceso esté en el mismo orden o secuencia en que se transforman.
Espacio cúbicoUtilizar, de un modo efectivo, todo el espacio disponible, tanto vertical como horizontalmente.
Satisfacción y seguridadSerá más efectiva la distribución que haga el trabajo más satisfactorio y seguro para los trabajadores.
FlexibilidadSerá más efectiva la distribución que pueda ser ajustada o reordenada con menos costo o inconvenientes.
Elaboración PropiaFuente: [TEXTO #05]
2. Tipos de Distribución de Planta [TEXTO #05]
Para la distribución de planta se presentan tres tipos de
distribución fundamentales:
Por Posición Fija:
- Reduce el manejo de la pieza mayor.
- Permite que se realicen cambios frecuentes en el
producto y en la secuencia de operaciones.
- Se adapta a gran variedad de productos.
Por Proceso o por función:
- Mejor utilización de la maquinaria.
- Se adapta a gran cantidad de productos.
- Se adapta a variaciones en los programas de producción.
- Es más fácil mantener la continuidad.
En producción en cadena, en línea o por producto
- Se reduce el manipuleo de material.
- Disminuye cantidad de material en proceso.
- Mayor eficiencia en mano de obra.
- Mayor facilidad de control de producción.
3. Tipos de Estudio
Entre los tipos de estudio citaremos los siguientes:
Cuadro # 11 : Tipos de estudio para la Distribución de Planta
Tipos de Estudio Debido a:
P á g i n a | 34
Proyecto de una planta
completamente nueva
-Expansión de la empresa.
-Ubicación.
- Innovación tecnológica.
-Nuevas fuentes de recursos.
Expansión o traslado
de una planta ya
existente
-Cambio del giro del negocio.
-Ampliación del mercado.
-Síntomas de utilización deficiente del espacio.
-Ubicación estratégica de la planta propuesta.
Reordenación de una
distribución ya
existente
-Deficiente utilización del espacio.
-Acumulación excesiva de materiales en proceso.
-Excesivas distancias por recorrer en el flujo de
trabajo.
-Simultaneidad de cuellos de botella.
-Ansiedad y malestar de la mano de obra.
-Accidentes laborales.
-Dificultad de las operaciones.
Ajustes menores en
distribuciones ya
existentes
-Cambio en el diseño de producto.
-Requerimiento de instalación de una nueva
máquina.
-Variación de la demanda.
-Variación de las condiciones de operación.Elaboración Propia
Fuente: [TEXTO #05]
4. Planeamiento Sistemático para la Distribución de Planta
El objetivo de este planeamiento es visualizar la distribución
de planta en planos o maquetas y realizar los ajustes
necesarios, antes de ejecutar la etapa de implementación.
Elementos Básicos
P = Producto: Productos fabricados por la empresa, las
materias primas y piezas comprobadas.
Q = Cantidad o volumen: Cantidad de productos fabricados
o materiales empleados. Deben ser valoradas por número
de piezas, toneladas metros cúbicos, valor producido o
vendido.
R = Recorrido: Es el proceso y orden de las operaciones.
S = Servicios anexos: Mantenimiento, reparaciones,
vestuarios y sanitarios, comedor, servicio médico, oficinas
Análisis P – Q
3
Diagrama relacional de recorridos y/o actividades
1
Recorrido de los Productos2
Relaciones entre las actividades
P á g i n a | 35
de producción, muelles de carga y descarga, áreas de
recepción y expediciones, y las zonas de almacenes.
T = Tiempo: Permite precisar cuándo deben fabricar los
productos.
a) Fases o Etapas del Planeamiento
Fase Uno: La determinación de los elementos P, Q, R, S,
T es necesaria para la mayor parte de los cálculos de la
preparación del planeamiento.
Cuadro # 12 : Elementos Básicos del Planeamiento
Análisis Elementos Consideraciones
P – Q P – Q Volumen de producción
Recorridos P, QSe combinan para establecer el recorrido de los productos.
Relaciones P, Q, R, y SSe combinan para establecer las relaciones entre actividades.
Recursos Q, R y T
Determinan esencialmente las máquinas y los equipos que son necesarios para poder realizar las fabricaciones previstas
Elaboración PropiaFuente: [TEXTO #05]
Fase Dos: Distribución General
Gráfico # 4: Planeamiento Sistemático - Distribución General
P á g i n a | 36
En el Gráfico # 4 se observa la Distribución General de la
Fase dos para la etapa de planeamiento sistemático, donde
se ve un conjunto de procedimientos que permiten identificar,
valorar y visualizar los elementos que intervienen en la
preparación de un estudio de distribución de Planta.
En el gráfico anterior, las limitaciones prácticas (se encuentra
señaladas con líneas punteadas azules) se presentarán
principalmente en los casos de redistribuciones de planta y
traslado a una planta ya existente.
Fase Tres: Distribución al detalle. Seguir el mismo
procedimiento de la fase II para cada departamento o área
de trabajo.
Fuente:[TEXTO #05]
P á g i n a | 37
b) Herramientas para el planeamiento sistemático de
distribución
El planeamiento sistemático de distribución requiere del
uso de algunas herramientas (evaluación cuantitativa) para
un estudio objetivo del problema, considerando la
descripción (evaluación cualitativa) de los productos, los
procesos y las actividades complementarias de las
operaciones propuestas de distribución, para finalmente
elegir la mejor alternativa.
En el siguiente cuadro se puede observar una serie de
herramientas básicas para realizar el planeamiento:
Cuadro # 13 : Herramientas Necesarias para el Planeamiento Sistemático
Herramienta Descripción
Gráfico P - QPermite clasificar los productos y definir cuál o cuáles serán las bases del planeamiento.
Cuadro de especificaciones del producto
Describe los requerimientos del producto
Hoja de servicios industriales
Permite conocer los requerimientos para las instalaciones de servicios industriales.
Elección de la tecnología
Determinación del número de máquinas o equipos
Diagrama de operaciones de procesos DOP
Describe las operaciones e inspecciones a realizarse para la elaboración del producto y la secuencia en la que se desarrollará.
Diagrama de análisis de procesos DAP
Describe las actividades del proceso e indica tiempos de cada actividad.
Diagrama de recorrido
Permite visualizar el recorrido del material
Diagrama multiproducto
Presenta en forma paralela la secuencia de actividades, permite visualizar retrocesos y recorridos innecesarios
Balance de líneaPermite mejorar la eficiencia de la línea, a través del análisis del cuello de botella.
Matriz de trayectoria
Permite determinar el esfuerzo desarrollado en los transportes dad una distribución de planta.
P á g i n a | 38
Tabla relacional de actividades
Presenta las relaciones entre las diferentes actividades y su nivel de importancia.
Diagrama relacional de espacios
Registra los niveles de importancia o de proximidad de las actividades en un bosquejo de la distribución.
Distribución idealPropone una distribución de las áreas, respetando los niveles de proximidad y las áreas requeridas.
Primera distribución práctica
Confronta la disposición ideal con las distribuciones de área
Elaboración PropiaFuente: [TEXTO #05]
C. BALANCE DE LINEA DE PRODUCCION [TEXTO #06]
Balancear una línea en un proceso productivo, es un problema de
balance de operaciones(o estaciones de trabajo existentes en una
planta) de manera que en función de tiempos iguales se alcance
la tasa de producción esperada. Es decir, teniendo una serie de
tareas u operaciones por realizar, se tome las disposiciones
necesarias para distribuirlas de tal forma que los tiempos
asignados a cada estación de trabajo sean, en lo posible, iguales.
De esta manera, se logra un balance perfecto (tiempo muerto
nulo). En la práctica rara vez se consigue debido a muchos
factores.
En realidad, balancear una línea productiva es un problema que
busca determinar el número de máquinas, trabajadores, etc. que
debe asignarse a cada estación de trabajo. Generalmente, un
balance se realiza de acuerdo a las tasas de producción
requeridas. El balance es necesario en todo proceso de
fabricación en serie para lograr dos propósitos:
- Alcanzar el ritmo deseado de producción con el mínimo
personal posible.
- Distribuir el trabajo entre el personal necesario, de tal modo
que todos trabajen en igual proporción.
Para satisfacer el primer propósito han sido desarrollados varios
métodos del tipo heurístico, algunos de los cuales analizaremos
P á g i n a | 39
más adelante. El segundo propósito se cumple cuando se evita
que haya estaciones con excesivos tiempos muertos, comparados
con los del resto de la línea.
1. Líneas de Producción
- Línea de Fabricación o Producción: Este término va a ser
usado para calificar al grupo de operaciones que cambian
o forman las características físicas o químicas finales del
producto. En este caso, la materia prima que se va a
procesarse traslada de estación en estación. Además, las
máquinas que se usan son pesadas y permanecen fijas en
sus áreas asignadas.
- Línea de ensamble: Significa la llegada de componentes
individuales de una determinada pieza al lugar de trabajo y
la salida de estas partes juntas (pieza armada).
2. Cuello de Botella
Está representada por la operación más lenta y es la que
origina los tiempos muertos. Luego, el problema de balance
se proyecta a mejorar la estación cuello de botella bajo las
siguientes alternativas:
- Realizar una mejora de métodos de trabajo en dicha
estación, hasta lograr el tiempo deseado (mejora de
procedimientos, equipo, etc.). También puede realizarse
simultáneamente una redistribución del trabajo entre las
operaciones en toda la línea.
- Trabajar con contratiempos o con un segundo turno para
esta máquina.
- Efectuar la compra de máquinas similares de acuerdo a las
necesidades de producción.
- La compra puede ser tanto para la estación de cuello de
botella como para todas las otras operaciones menos
lentas. En muchas situaciones reales lo que se usa es una
P á g i n a | 40
combinación de estas alternativas para lograr un balance
perfecto.
3. Indicadores de cada Red Productiva
Son parámetros que nos indican si es posible llevar a cabo
determinado arreglo.
a) Producción
P= tbc
p : producción
tb : tiempo base
c : ciclo o cuello de botella
b) Tiempo Muerto
δ=∑ ( c−t )
δ=kc−∑ ti
k : número de estaciones de trabajo
c : ciclo o cuello de botella
ti : tiempo de operación en cada estación de trabajo (ti=Li + mi)
c) Eficiencia de la Línea
La eficiencia de una línea se mide por el cociente entre
el tiempo que tarda en fabricarse el producto sin
división de trabajo (el cual está representado por la
suma de tiempos asignados para cada máquina por
estación de trabajo, este tiempo es el mismo para
cualquier situación del balance que se presente) y el
tiempo que tarda en fabricarse el producto con división
de trabajo.
Matemáticamente se traduce en:
E=∑ (ni∗t i )n∗c
∗100
P á g i n a | 41
E=∑T in∗c
∗100
n : número total de máquinas en la red determinada
c : ciclo para la misma red
∑T i : suma de los tiempos de cada estación de trabajo, considerando el número de máquinas o estaciones en cada una
D. ERGONOMIA [TEXTO #07]
Ergonomía es un sencillo proceso de aplicación del "sentido
común". Además, es una herramienta que no requiere de mucho
entrenamiento que, por necesidad, debe estar enfocada el
producto y en el usuario del proceso. Se puede decir que la
ergonomía es la disciplina científica que estudia lo concerniente a
la relación entre el hombre y sus condiciones de trabajo.
a) Guías de ergonomía
Minimice el espaciamiento de partes, estructuras.
Utilice la gravedad.
Realice movimientos de ambas manos simétricos y
opuestos.
Los movimientos de la vista deben ser paralelos al
movimiento de las dos manos.
Realice movimientos giratorios y coordinados de las dos
manos.
Mantenga el movimiento de las dos manos dentro del
área normal de trabajo.
Diseñe para lo extremo.
b) Ganancias/beneficios
Disminución de costos médicos asociados.
Beneficios para el personal.
Eliminación de "estresores" ergonómicos, lo cual
genera un mejoramiento de la calidad.
Ambiente laboral mejorado.
P á g i n a | 42
Incremento de la productividad y de la calidad.
El operador tiene más control del proceso.
El operador se mantiene enfocado en el trabajo.
Los métodos auditivos ergonómicos mejoran la
productividad.
VI.1.2. Antecedentes
Referencia 1
Título
Estudio Técnico-Económico para la ampliación y
optimización del proceso productivo en una Industria
de Fabricación de hormas de madera para calzado,
Trujillo, 1992.
Autores
Sevillano Polo, Víctor Manuel.
Lezcano Solano, Víctor Roberto.
Resumen
El presente proyecto está enfocado a un estudio de
viabilidad para evaluar la posibilidad de ampliación del
área de procesos de la fábrica y del mismo modo,
realizar un análisis en la línea de producción, que
mediante la mejora de métodos e indicadores de la
productividad, se logrará la optimización máxima
utilizando como guía la mejora continua.
Fuente: [TEXTO #01]
Referencia 2
Título
Optimización de una línea de producción mediante
el estudio de métodos y tiempos y propuestas de
mejora, Catalunya- España, 2007.
Autor
P á g i n a | 43
Rubén Lafuente Ventura.
Resumen
Este proyecto consiste en analizar y mejorar una línea
de producción de una empresa dedicada a la
fabricación de carpintería de aluminio, mediante el
control e implantación de mejoras en métodos y
tiempos de producción. El objetivo de este proyecto
es el de aumentar la producción y productividad
de las diferentes secciones de la empresa. Conocer la
productividad real y la producción que podemos
alcanzar, así como determinar los tiempos de
fabricación.
Fuente: [TEXTO #02]
VI.2. Definición del problema a investigar
VI.2.1. Planteamiento del Problema
Hoy en día, las empresas de calzado en la región la Libertad
principalmente en el distrito del Porvenir, han representado un
crecimiento en la industria del calzado puesto que es uno de los
sectores industriales que muestra mayores cambios en las
últimas décadas. Actualmente se producen en el mundo unos 12
mil millones de pares, con un promedio de 2 pares por persona.
El Porvenir se caracteriza por el dinamismo de su producción
artesanal de calzado y otros derivados del cuero, que se
concentra en el distrito conformando un clúster industrial, entre
las cuales se encuentra ”Calzados Talentos de Gaby SAC”,
siendo uno de sus mercados más importantes Lima, hacia donde
se destina alrededor del 50% de la producción total.
Calzados Talentos de Gaby SAC es una microempresa familiar
que; como otras microempresas familiares; no presenta una
adecuada organización y se ve envuelta en un entorno que no le
permite alcanzar la competitividad que exige el mercado de hoy
en día.
P á g i n a | 44
Algunos de los problemas que presenta y que serán objeto de
estudio a lo largo de este trabajo son:
En primera instancia a los operarios de la línea de
producción no se les había realizado un estudio de tiempos
ni un balance de línea.
El deficiente diseño de las áreas de trabajo merma en la
eficiencia de cada operario.
La inadecuada distribución de los lugares de trabajo hacen
que el tiempo de recorrido de una estación a otra sea largo,
lo que influye, entre otros factores, a la improductividad de la
fábrica.
Los planes de incentivos, por lo general en estas
microempresas, son casi nulos por lo que los trabajadores
no están motivados en cumplir su labor a cabalidad.
Es por estas razones que elegimos a la fábrica de Calzados
Talentos de Gaby SAC para poder demostrar cómo aplicando las
técnicas de Ingeniería de Métodos se puede aumentar la
productividad y eficiencia de la línea de producción, ahorrando
tiempo e incrementando las ganancias para beneficio de las
partes interesadas.
A continuación (Gráfico #5) se detalla, mediante un diagrama de
Ishikawa, las principales causas de nuestro problema de
investigación:
P á g i n a | 45
Gráfico # 5: Diagrama de Ishikawa para identificar el principal problema en la Fábrica de Calzados Talentos de Gaby SAC
Fuente: Elaboración Propia
P á g i n a | 46
VI.2.2. Formulación del problema
¿En qué medida las herramientas y técnicas Industriales
basadas en la Ingeniería de Métodos mejorarán el rendimiento
en la Fábrica Calzados Talentos de Gaby SAC?
VI.3. Objetivos
VI.3.1. Objetivo General
Mejorar el rendimiento de la línea de producción en la Fábrica de
Calzados “Talentos de Gaby SAC” a través de la Ingeniería de
Métodos.
VI.3.2. Objetivos Específicos
Realizar un diagnóstico inicial de la línea de producción.
Analizar las herramientas necesarias de la Ingeniería de
Métodos para mejorar la situación de la empresa.
Proponer y aplicar herramientas adecuadas para la propuesta
de mejora.
Analizar los resultados obtenidos anteriormente.
Comparar el sistema actual y el sistema propuesto.
VI.4. Desarrollo
VI.4.1. Estudio de la situación actual de la fábrica de Calzado Talentos de Gaby SAC
VI.4.1.1. Descripción del Proceso Productivo
El proceso de producción de la Fábrica de Calzado
Talentos de Gaby SAC es de tipo lineal, por lo que se
ajusta al tipo de proceso repetitivo o continuo. A
continuación se detallará a las instancias por las cuales
deben pasar la materia prima y sus accesorios para
finalmente, luego de su procesamiento, obtener el
producto terminado.
Para su transformación, la materia prima es
almacenada y entregada según la planificación de la
P á g i n a | 47
producción, luego deberá transitar por las diferentes
fases del proceso, a continuación las nombramos:
Almacenamiento
Corte
Destallado
Aparado
Empastado
Armado
Plantado
Terminado
Almacenamiento de productos terminados
Algunas de estas áreas cuentan con sub-procesos, que también fueron tomados en cuenta para el estudio de tiempos.
VI.4.1.2. Estudio de Tiempos
Utilizando el método de toma de tiempos por cronómetro, se obtuvo los siguientes datos en cada estación de trabajo:
Área de Cortado
N° Actividad
DescripciónTiempo
promedioProducción Tu
min x doc pares Seg x par
1 Recibir orden de corte 00:01:10 12 5.8
2 Organizar troqueles 00:01:51 12 9.3
3 Recepción de cuero 00:01:47 12 8.9
4 Inspección de material 00:07:45 12 38.7
5 Cortar de cuero 00:46:37 12 233.1
6 Recolectar piezas cortadas 00:05:42 12 28.5
7 Pintar piezas 00:02:26 12 12.2
8 Almacenamiento temporal 00:10:34 12 52.8
9 Enumerar y ordenar piezas 00:03:49 12 19.1
10 Cortar forros 00:14:37 12 73.1
11 Ordenar forros 00:02:55 12 14.6
12 Traslado de piezas 00:02:20 12 11.6
Total de tiempo utilizado 01:41:33 507.8
00:08:28
Área de Desbastado
P á g i n a | 48
N° Actividad
DescripciónTiempo
promedioProducció
nTu
min x doc pares seg x par1 Recepción de cortes 00:04:28 12 22.4
2 Revisar y contar piezas cort. 00:07:49 12 39.1
3 Seleccionar moldes 00:07:50 12 39.2
4 Trazar 00:20:45 12 103.7
5 Desbastar 00:32:44 12 163.7
6 Quemar bordes 00:07:42 12 38.5
7 Pintar bordes 00:02:35 12 12.9
8 Almacenamiento temporal 00:01:49 12 9.1
9 Trasladar piezas al aparado 00:01:01 12 5.1
Total de tiempo utilizado 01:26:43 433.6
00:07:14
Área de Aparado
N° Activida
dDescripción
Tiempo promedio
Producción
Tu
min x doc paresseg x par
1Recepción de piezas desbastadas
00:08:28 12 42.4
2 Organizar piezas 00:04:50 12 24.2
3 Manipuleo de cortes 00:27:44 12 138.7
4 Costura de cortes 00:28:45 12 143.7
5 Quemar hebras 00:09:26 12 47.1
6 Revisar piezas armadas 00:15:31 12 77.6
7 Almacenamiento Temporal 00:10:49 12 54.1
8 Trasladar piezas a empastado 00:14:26 12 72.2
Total de tiempo utilizado 01:59:59 599.9
00:10:00
Área de Empastado
N° Actividad
DescripciónTiempo
promedioProducción Tu
min x doc pares seg x par1 Recepción de cortes en pares 00:01:08 12 5.7
2 Recibir orden de corte 00:01:49 12 9.1
3 Organizar moldes de plantillas 00:03:50 12 19.2
4 Cortar plantilla 00:08:55 12 44.5
5 Cortar contrafuerte y puntera 00:06:51 12 34.2
6 Pulir plantillas cortadas 00:06:43 12 33.5
7 Preformar talones y punta 00:09:49 12 49.1
P á g i n a | 49
8 Empastar cortes 00:08:50 12 44.2
9 Organizar cortes 00:01:29 12 7.4
10 Untar pegamento en plantillas 00:06:57 12 34.8
11 Traer hormas clasificadas 00:01:53 12 9.5
12 Colocar plantilla en horma 00:06:45 12 33.7
13 Colocar hormas en armario 00:01:48 12 9.0
14 Almacenamiento temporal 00:02:35 12 12.9
15Trasladar cortes hacia Armado
00:01:41 12 8.4
Total de tiempo utilizado 01:11:03 355.0
00:05:55
Área de Armado
N° Actividad
DescripciónTiempo
promedioProducción Tu
min x doc pares seg x par
1Recepción de armario con hormas
00:03:58 12 19.9
2 Vaporizar cortes 00:02:59 12 14.9
3 Armar puntas 00:26:03 12 130.2
4 Armar enfranjes 00:23:02 12 115.1
5 Armar talones 00:21:18 12 106.5
6 Sacar grapas 00:00:58 12 4.8
7 Secado 00:14:41 12 73.4
8 Traslado a plantado 00:02:35 12 12.9
Total de tiempo utilizado 01:35:34 477.8
00:07:58
Área de Preparación de Plantas
N° Actividad
DescripciónTiempo
promedioProducció
nTu
min x doc pares seg x par
1 Recibir orden de plantas 00:01:21 12 6.7
2 Revisar y contar plantas 00:03:59 12 19.9
3 Limpiar plantas 00:14:28 12 72.4
4 Pasar pegamento 00:15:50 12 79.1
5 Almacenamiento temporal 00:09:41 12 48.4
Total de tiempo utilizado 00:45:19 226.5
00:03:47
Área de Plantado
P á g i n a | 50
N° Actividad
DescripciónTiempo
promedioProducció
nTu
min x doc pares seg x par
1 Recortar excesos de cuero 00:12:20 12 61.6
2 Limpiar bordes 00:10:50 12 54.2
3 Untar pegamento en bordes 00:06:50 12 34.2
5 Secar 00:12:49 12 64.1
6 Reactivar pegamento en horno 00:14:59 12 75.0
7 Plantar 00:10:26 12 52.1
8 Prensar 00:09:17 12 46.4
9 Enfriar 00:18:18 12 91.5
10 Trasladar los pares hacia terminado
00:02:48 12 14.0
Total de tiempo utilizado 01:38:37 493.1
00:08:13
Área de Terminado
N° Actividad
Descripción
Tiempo promedio
Producción Tu
min x doc
pares seg x par
1 Descalzar 00:07:53 12 39.5
2 Colocar en armarios 00:05:46 12 28.8
3 Almacén temporal 00:08:39 12 43.3
4 Colocar en mesa para terminado 00:05:12 12 26.0
5 Poner pegamento en interior 00:05:50 12 29.2
6 Poner pegamento en plantilla 00:07:49 12 39.1
7 Pegar plantilla 00:06:43 12 33.5
8 Limpiar sobrantes de pegamento 00:07:46 12 38.8
9 Quemar hilos 00:09:45 12 48.8
10 Pintar 00:11:15 12 56.2
11 Encajar 00:06:35 12 32.9
12 Trasladar a bodega 00:05:37 12 28.1
13 Ingresar orden 00:03:01 12 15.1
14 Almacenar 00:02:21 12 11.7
Total de tiempo utilizado 01:34:12 471.0
00:07:51
Después de proceder a realizar la toma de tiempos de cada una de
las actividades que se involucran en el proceso productivo, se
presentarán los respectivos indicadores de productividad.
P á g i n a | 51
VI.4.1.3. Tiempos de Maquinaria
TIEMPOS DE USO DE MAQUINAS: EN MINUTOS
TotalHorarios
Troqueladora 1 170.90 2:50:54Armadora 1 144.43 2:24:26
Esmeril 1 18.77 0:18:46
Pegadora 1 31.11 0:31:07
Prensadora 1 56.18 0:56:11Aparadora 1 128.19 2:08:11
Horno 1 107.95 1:47:57
Desbastadora 1 191.40 3:11:24
VI.4.1.4. Mermas en la Producción
Para el análisis de la cantidad de desperdicios en el proceso
productivo, se identificó las principales materias primas que
intervienen en el proceso de calzado, para nuestro estudio:
- Cuero
- Forro
Ambos se utilizan en mayores cantidades, por lo que el
análisis de mermas en cada estación de trabajo se centra
en ambos productos.
VI.4.1.5. Ergonomía
En esta parte de estudio, se realizó el análisis siguiendo la
metodología REBA (Rapid Entire Body Assessment), la cual
nos permite obtener indicadores numéricos, que mediante
una comparación con la respectiva tabla de valores,
podemos saber si el trabajador se encuentra expuesto a
algún tipo de riesgo en su área de trabajo.
Lo que se evalúa en esta metodología, es la postura del
trabajador en el momento que realiza las diversas
actividades.
A continuación se muestra el desarrollo de esta
metodología:
Área de Cortado
P á g i n a | 52
GRUPO A: PUNTUACIONES DEL TRONCO, CUELLO Y PIERNAS.
TRONCO (20º) = 2
CUELLO (30º) = 2
PIERNAS = 1
TOTAL GRUPO A = 3 + 0
GRUPO B: PUNTUACIONES DE LOS MIEMBROS SUPERIORES
(BRAZO, ANTEBRAZO Y MUÑECA).
BRAZO (30º) = 2
ANTEBRAZO (80º) = 1
MUÑECA = 1
TOTAL GRUPO B = 1 + 1
P á g i n a | 53
GRUPO A: PUNTUACIONES DEL TRONCO, CUELLO Y
PIERNAS.
TRONCO (10º) = 2
CUELLO (30º) = 2
PIERNAS = 1
TOTAL GRUPO A = 3 + 0
GRUPO B: PUNTUACIONES DE LOS MIEMBROS
SUPERIORES (BRAZO, ANTEBRAZO Y MUÑECA).
BRAZO (25º) = 2
ANTEBRAZO (95º) = 1
MUÑECA = 1
TOTAL GRUPO B = 1 + 0
Área de Aparado
P á g i n a | 54
GRUPO A: PUNTUACIONES DEL TRONCO, CUELLO Y PIERNAS.
TRONCO (15º) = 2
CUELLO (30º) = 2
PIERNAS = 1
TOTAL GRUPO A = 3 + 0
GRUPO B: PUNTUACIONES DE LOS MIEMBROS SUPERIORES
(BRAZO, ANTEBRAZO Y MUÑECA).
BRAZO (20º) = 2 - 1
ANTEBRAZO (115º) = 2
MUÑECA = 1
TOTAL GRUPO B = 1 + 0
Área de Armado
P á g i n a | 55
GRUPO A: PUNTUACIONES DEL TRONCO, CUELLO Y PIERNAS.
TRONCO (40º) = 3
CUELLO (50º) = 2
PIERNAS = 1
TOTAL GRUPO A = 4 + 0
GRUPO B: PUNTUACIONES DE LOS MIEMBROS SUPERIORES
(BRAZO, ANTEBRAZO Y MUÑECA).
BRAZO (30º) = 2 - 1
ANTEBRAZO (70º) = 1
MUÑECA = 1 +1
TOTAL GRUPO B = 2 + 0
Área de Terminado
P á g i n a | 56
GRUPO A: PUNTUACIONES DEL TRONCO, CUELLO Y PIERNAS.
TRONCO (15º) = 2
CUELLO (25º) = 2
PIERNAS = 1
TOTAL GRUPO A = 3 + 0
GRUPO B: PUNTUACIONES DE LOS MIEMBROS SUPERIORES
(BRAZO, ANTEBRAZO Y MUÑECA).
BRAZO (40º) = 2 - 1
ANTEBRAZO (100º) = 1
MUÑECA = 1
TOTAL GRUPO B = 1 + 0
VI.4.1.6. Distribución de Planta
El sistema de producción es un proceso repetitivo o
continuo, por esta misma razón, la Fábrica de Calzado
Talentos de Gaby posee una distribución de planta por
producto.
P á g i n a | 57
Si bien su ensamblaje, es lineal, la maquinaria está ubicada
de manera continua, pero por sus distintas secciones (corte,
aparado, terminado), el cual no tiene un orden adecuado
para el tipo de sistema productivo, generando síntomas que
ponen de manifiesto la necesidad de recurrir a una
redistribución de planta.
Las principales causas identificadas son:
Congestión y deficiente utilización del espacio.
Acumulación excesiva de materiales en proceso.
Excesivas distancias a recorrer en el flujo de trabajo.
Simultaneidad de cuellos de botella y ociosidad en
centros de trabajo.
Trabajadores cualificados realizando demasiadas
operaciones poco complejas.
Ansiedad y malestar de la mano de obra.
Dificultad de control de las operaciones y del personal.
Como último, un problema que también se ha visto que
afecta a la producción es la falta de comunicación entre las
áreas de producción, debido a la mala ubicación de la
maquinaria, además una mejor distribución podría ayudar al
aumento de las eficiencias en todos los puestos de trabajo.
A continuación se presenta la distribución física de la
Fábrica, vigente hasta el momento:
P á g i n a | 58
VI.5. Resultados
VI.5.1. Estudio de Tiempos
Después de obtenidos los tiempos promedios por cada
estación de trabajo, referido a cada par de zapatos,
obtenemos los siguientes resultados:
P á g i n a | 59
Tiempo Normal y Tiempo Estándar
Obtenemos que el tiempo normal para la Fabricación de un
par de zapatos es: 59 minutos 26 segundos, con lo que
respecta al tiempo normal.
Y en cuanto al Tiempo Estándar, el cual incluye tolerancias
de fatiga del trabajador, es: 1 hora 13 minutos 53 segundos.
Identificamos el cuello de botella en el proceso, el cual sería
el Área de Aparado.
Carga de Trabajo
Evaluamos la carga de trabajo, para saber cuánto producen
en una jornada de trabajo independientemente por cada
Área, aquí se puede observar que el Área de Aparado es la
que produce menos por ser identificada como cuello de
botella, y el Área de Preparación de Plantas, cuyos tiempos
son menores, es la que produce más durante el día.
Carga de Trabajo
N° OPERACIÓN Tb (h/día) Ts (min/unid) CT (unid/día)
1 CORTADO 9.00 00:10:02 53.8
2 DESBASTADO 9.00 00:09:28 57.0
3 APARADO 9.00 00:11:04 48.8
4 EMPASTADO 9.00 00:07:33 71.5
5 ARMADO 9.00 00:10:15 52.7
Tiempo Normal y Tiempo Estándar
N° OPERACIÓN Tp x PAR FV Tn Tol % Ts = Tn (1 + Tol%)
1 CORTADO 00:08:28 1.11 563.88 10% 620.27 10.2 00:10:02
2 DESBASTADO 00:07:14 1.09 473.06 20% 567.67 9.28 00:09:28
3 APARADO 00:10:00 1.06 636.00 10% 699.60 11.4 00:11:04
4 EMPASTADO 00:05:55 1.16 411.80 10% 452.98 7.33 00:07:33
5 ARMADO 00:07:58 1.03 492.34 25% 615.43 10.15 00:10:15
6 PREPARACION DE PLANTAS 00:03:47 1.03 233.81 20% 280.57 4.41 00:04:41
7 PLANTADO 00:08:13 1.01 497.93 25% 622.41 10.22 00:10:22
8 TERMINADO 00:07:51 1.16 546.36 15% 628.31 10.28 00:10:28
Tiempo Estándar Total 4487.24 01:13:53
P á g i n a | 60
6 PREPARACION DE PLANTAS 9.00 00:04:41 115.3
7 PLANTADO 9.00 00:10:22 52.1
8 TERMINADO 9.00 00:10:28 51.6
Productividad Mano de Obra
Se sabe que una jornada laboral equivale a 9 Horas, y con
este dato hallamos la productividad de la Mano de Obra por
cada estación de trabajo.
Productividad Mano de Obra
N° OPERACIÓN Tb (h/día) Ts (min/unid) CT (unid/día) unid/H-H
1 CORTADO 9.00 00:10:02 53.8 5.98
2 DESBASTADO 9.00 00:09:28 57.0 6.34
3 APARADO 9.00 00:11:04 48.8 5.42
4 EMPASTADO 9.00 00:07:33 71.5 7.95
5 ARMADO 9.00 00:10:15 52.7 5.85
6PREPARACION DE
PLANTAS9.00 00:04:41 115.3 12.81
7 PLANTADO 9.00 00:10:22 52.1 5.79
8 TERMINADO 9.00 00:10:28 51.6 5.73
Productividad MaquinariaProductividad Maquinaria
N° Máquina Cantidad Promedio Horas Tiempo en horas CT (unid/día) unid/H-M
1 Cortadora 1 170.90 2:50:54 53.8 18.9
2 Armadora 1 144.43 2:24:26 52.7 21.9
3 Esmeril 1 18.77 0:18:46 57.0 182.3
4 Pegadora 1 31.11 0:31:07 71.5 137.9
5 Prensadora 1 673.94 11:13:56 115.3 10.3
6 Aparadora 1 128.19 2:08:11 48.8 22.8
7 Horno 1 107.95 1:47:57 52.1 29.0
8 Desbastadora 1 191.40 3:11:24 57.0 17.9
Eficiencia de la Línea de Producción
La eficiencia actual es de 80.95%, respecto a la producción
real y a la producción teórica obtenida de la capacidad
efectiva.
Eficiencia de la Línea de Producción
Producción real - pares (CT)
Producción Teórica - pares (capacidad efectiva)
Eficiencia
P á g i n a | 61
Calculando 51 63 0.8 80.95%
Capacidad de Producción Pico
La capacidad pico de la Fábrica, es la máxima producción
que se puede lograr en un proceso bajo las condiciones
ideales. En la Fábrica, la máxima producción diaria puede
ser 77 pares al día trabajando un máximo de 11 horas
diarias, tomando en cuenta que a empresa paga como
máximo el equivalente a 2 horas extras de trabajo.
MesPares al
mesPares
diariosPares por
horahoras/turno
turno/diadia x
semana
Capacidad pico x
semana
Capacidad pico x dia
Ene 1080 49 6 11 1 6 396 66
Feb 1128 51 5 11 1 6 330 55
Mar 1068 49 7 11 1 6 462 77
Abr 1044 47 7 11 1 6 462 77
May 1080 49 7 11 1 6 462 77
Jun 1140 52 6 11 1 6 396 66
Jul 1188 54 5 11 1 6 330 55
Ago 1152 52 7 11 1 6 462 77
Set 1236 56 7 11 1 6 462 77
Oct 1212 55 7 11 1 6 462 77
TOTAL 11328 515 64 462 77
X 1131 51 6 x semana x día
Capacidad Efectiva
Esta capacidad es la máxima salida de producción que un
proceso o una empresa es capaz de sostener
económicamente en condiciones normales, una condición
normal en la Fábrica es la carga de horario igual a 9 horas,
sin pago de horas extras.
Así obtenemos una producción diaria de 63 pares.
MesPares al
mesPares
diariosPares
por horahoras/turno turno/dia
dia x semana
Capacidad efectiva x semana
Capacidad efectiva x
dia
Ene 1080 49 6 9 1 5 270 54
Feb 1128 51 5 9 1 5 225 45
Mar 1068 49 7 9 1 5 315 63
Abr 1044 47 7 9 1 5 315 63
P á g i n a | 62
May 1080 49 7 9 1 5 315 63
Jun 1140 52 6 9 1 5 270 54
Jul 1188 54 5 9 1 5 225 45
Ago 1152 52 7 9 1 5 315 63
Set 1236 56 7 9 1 5 315 63
Oct 1212 55 7 9 1 5 315 63
TOTAL 11328 515 64 315 63
X 1131 51 6 x semana x día
Utilización de la Capacidad de Producción
Indica la necesidad de conseguir capacidad adicional o
eliminar aquella que es innecesaria. Evaluamos ambas
capacidades de producción con respecto a la tasa de
producción promedio y a la demanda.
Se observa que para ambos casos no se utiliza ni el 90% de
la capacidad de la producción, lo que quiere decir que los
tiempos son muy altos.
Utilización de capacidad de Producción
X - Media Semas x mes
Tasa de producción promedio
Capacidad x semana % Utilización
Utilización Pico 1131 4.00 283 462.0 61.21%Utilización
efectiva 1131 4.00 283 315.0 89.77%
Capacidad de PlantaCapacidad de Planta
DemandaCapacidad Proyectada
Capacidad % Capacidad
Capacidad de Planta 1188 1260 0.943 94.29%
VI.5.2. Mermas de las áreas de trabajo
Los porcentajes de utilización y de mermas
correspondientes a cada una de las áreas de trabajo se
pueden apreciar en los cuadros siguientes:
AREA DE CORTE
DESCRIPCION UM INGRESA EN PRODUCTO MERMA % utiliz. % Mermas
P á g i n a | 63
Cuero metros 18.50 15.90 2.60 85.95% 14.05%
Forro metros 20.00 17.20 2.80 86.00% 14.00%
AREA DE DESBASTADO
DESCRIPCION UM INGRESA EN PRODUCTO MERMA % utiliz. % Mermas
Cuero cortado metros 15.90 14.60 1.30 91.82% 8.18%
AREA DE APARADO
DESCRIPCION UM INGRESA EN PRODUCTO MERMA % utiliz. % Mermas
Cuero desbastado metros 14.60 13.00 1.60 89.04% 10.96%
AREA DE EMPASTADO
DESCRIPCION UM INGRESA EN PRODUCTO MERMA % utiliz. % Mermas
Cuero aparado metros 13.00 13.00 0.00 100.00% 0.00%
Plantilla metros 4.00 3.60 0.40 90.00% 10.00%
Contrafuerte metros 3.50 3.00 0.50 85.71% 14.29%
AREA DE ARMADO
DESCRIPCION UM INGRESA EN PRODUCTO MERMA % utiliz. % Mermas
Cuero empastado metros 13.00 12.50 0.50 96.15% 3.85%
AREA DE PLANTADO
DESCRIPCION UM INGRESA EN PRODUCTO MERMA % utiliz. % Mermas
Cuero armado metros 12.50 11.20 1.30 89.60% 10.40%
VI.5.3. Eficiencias de Áreas de Trabajo
Los resultados arrojados de las gráficas de proceso (Ver
Anexos) son los siguientes de acuerdo a cada área de
trabajo:
Área de Cortado
P á g i n a | 64
Área de Desbastado
Área de Aparado
Área de Empastado
P á g i n a | 65
Área de Armado
Área de Preparación de Plantas
Área de Plantado
Área de Terminado
P á g i n a | 66
VI.5.4. Distribución de PlantaDe acuerdo al recorrido de materiales en el proceso
productivo, se elaboró este diagrama de recorrido (no se
tomó en cuenta ninguna metodología):
VI.5.5. Ergonomía:
Gráfico # 6 : Diagrama de recorrido actual de la fábrica
Fuente: Elaboración Propia
P á g i n a | 67
Área de Cortado: Manual
Puntuación Final (A+B) = 3 + 1 = 4
Según la puntuación final del área de cortado, tiene un
nivel de riesgo medio. Lo cual significa que es necesaria
la actuación.
Área de Cortado: Troquelado
Puntuación Final (A+B) = 2 + 1 = 3
El área de cortado (troquelado) tiene un nivel de riesgo
bajo. Lo cual significa que puede ser necesaria la
actuación.
Área de Aparado:
Puntuación Final (A+B) = 2 + 1 = 3
El área de aparado tiene un nivel de riesgo bajo. Lo cual
significa que puede ser necesaria la actuación.
Área de Armado
Puntuación Final (A+B) = 4 + 1 = 5
El área de armado tiene un nivel de riesgo medio. Lo
cual significa que es necesaria la actuación.
Área de Terminado:
Puntuación Final (A+B) = 2
El área de terminado tiene un nivel de riesgo bajo.
Puede ser necesaria la actuación.
VI.5.6. Propuesta De Mejora
VI.5.6.1. Estudio de tiempos
Se observó todas las actividades de cada área de trabajo y se
ajustaron los tiempos de proceso según criterios cualitativos
conversados con el dueño de la fábrica:
Obtenemos los siguientes datos:
Área de Cortado
P á g i n a | 68
N° Activida
dDescripción min x doc
Producción
Tu
pares seg x par
1 Recibir orden de corte 00:01:57 12 9.8
2 Organizar troqueles 00:03:27 12 17.3
3 Recepción de cuero 00:01:07 12 5.6
4 Inspección de material 00:04:26 12 22.2
5 Cortar de cuero 00:38:07 12 190.6
6 Recolectar piezas cortadas 00:03:46 12 18.8
7 Pintar piezas 00:01:57 12 9.8
8 Almacenamiento temporal 00:06:35 12 32.9
9 Enumerar y ordenar piezas 00:03:37 12 18.1
10 Cortar forros 00:14:14 12 71.2
11 Ordenar forros 00:02:01 12 10.1
12Traslado de piezas a Desbastado
00:01:01 12 5.1
Total de tiempo utilizado 01:22:15 411.3
00:06:51
Área de Desbastado
N° Actividad
Descripción min x docProducción Tu
pares seg x par
1 Recepción de cortes 00:02:59 12 14.9
2Revisar y contar piezas cortadas
00:07:10 12 35.8
3 Seleccionar moldes 00:06:46 12 33.8
4 Trazar 00:19:53 12 99.4
5 Desbastar 00:30:14 12 151.2
6 Quemar bordes 00:05:58 12 29.8
7 Pintar bordes 00:03:23 12 16.9
8 Almacenamiento temporal 00:02:27 12 12.3
9Trasladar piezas desbastadas al aparado
00:00:48 12 4.0
Total de tiempo utilizado 01:19:38 398.2
00:06:38
Área de Aparado
P á g i n a | 69
N° Actividad
Descripción min x docProducción Tu
pares seg x par
1Recepción de piezas desbastadas
00:03:06 12 15.5
2 Organizar piezas 00:09:32 12 47.7
3 Manipuleo de cortes 00:25:16 12 126.3
4 Costura de cortes 00:29:26 12 147.2
5 Quemar hebras 00:15:14 12 76.2
6 Revisar piezas armadas 00:03:20 12 16.7
7 Almacenamiento Temporal 00:05:36 12 28.0
8Trasladar piezas a empastado
00:03:30 12 17.5
Total de tiempo utilizado 01:35:00 475.0
00:07:55
Área de Empastado
N° Actividad
Descripción min x docProducció
nTu
pares seg x par
1Recepción de cortes en pares
00:00:57 12 4.8
2 Recibir orden de corte 00:01:33 12 7.8
3Organizar moldes de plantillas
00:03:17 12 16.4
4 Cortar plantilla 00:08:31 12 42.6
5 Cortar contrafuerte y puntera 00:06:00 12 30.0
6 Pulir plantillas cortadas 00:05:41 12 28.4
7 Preformar talones y punta 00:09:50 12 49.2
8 Empastar cortes 00:07:34 12 37.8
9 Organizar cortes 00:01:16 12 6.3
10Untar pegamento en plantillas
00:05:41 12 28.4
11 Traer hormas clasificadas 00:01:35 12 7.9
12 Colocar plantilla en horma 00:06:00 12 30.0
13 Colocar hormas en armario 00:01:19 12 6.6
14 Almacenamiento temporal 00:02:09 12 10.8
15Trasladar cortes hacia Armado
00:01:35 12 7.9
Total de tiempo utilizado 01:02:58 314.8
00:05:15
Área de Armado
N° Actividad
Descripción min x doc Producción
Tu
P á g i n a | 70
pares seg x par
1Recepción de armario con hormas
00:02:15 12 11.3
2 Vaporizar cortes 00:02:26 12 12.2
3 Armar puntas 00:22:57 12 114.8
4 Armar enfranjes 00:21:20 12 106.7
5 Armar talones 00:19:53 12 99.4
6 Sacar grapas 00:00:49 12 4.1
7 Secado 00:01:12 12 6.0
8 Traslado a plantado 00:01:26 12 7.2
Total de tiempo utilizado 01:12:18 361.5
00:06:02
Área de Preparación de Plantas
N° Actividad
Descripción min x docProducció
nTu
pares seg x par
1 Recibir orden de plantas 00:01:21 12 6.8
2 Revisar y contar plantas 00:03:59 12 19.9
3 Limpiar plantas 00:14:28 12 72.3
4 Pasar pegamento 00:15:50 12 79.2
5 Almacenamiento temporal 00:09:41 12 48.4
Total de tiempo utilizado 00:45:19 226.600:03:47
Área de Plantado
N° Actividad
Descripción min x docProducció
nTu
pares seg x par
1 Recortar excesos de cuero 00:12:19 12 61.6
2 Limpiar bordes 00:09:20 12 46.7
3 Untar pegamento en bordes 00:06:33 12 32.8
5 Secar 00:07:31 12 37.6
6 Reactivar pegamento en horno 00:09:18 12 46.5
7 Plantar 00:10:26 12 52.2
8 Prensar 00:08:56 12 44.7
9 Enfriar 00:09:29 12 47.4
10 Trasladar los pares a terminado 00:02:20 12 11.7
Total de tiempo utilizado 01:16:12 381.0
P á g i n a | 71
00:06:21
Área de Terminado
N° Actividad
Descripción min x docProducció
nTu
pares seg x par
1 Descalzar 00:06:54 12 34.5
2 Colocar en armarios 00:03:13 12 16.1
3 Almacén temporal 00:04:45 12 23.8
4 Colocar en mesa para terminado 00:03:13 12 16.1
5 Poner pegamento en interior 00:04:38 12 23.2
6 Poner pegamento en plantilla 00:05:54 12 29.5
7 Pegar plantilla 00:06:03 12 30.3
8 Limpiar sobrantes de pegamento 00:07:10 12 35.8
9 Quemar hilos 00:08:35 12 42.9
10 Pintar 00:09:26 12 47.2
11 Encajar 00:05:03 12 25.3
12 Trasladar a bodega 00:02:13 12 11.1
13 Ingresar orden 00:01:32 12 7.7
14 Almacenar 00:01:41 12 8.4
Total de tiempo utilizado 01:10:20 351.7
00:05:52
Tiempo Normal y Estándar
Obtenemos que el tiempo normal para la Fabricación de un
par de zapatos es: 48 minutos 41 segundos, con lo que
respecta al tiempo normal, lo que se traduce en una
disminución de tiempo de fabricación de 10 minutos 45
segundos, respecto a la primera toma de tiempos.
El cuello de botella en el proceso sigue siendo el Área de
Aparado.
Tiempo Normal y Tiempo Estándar
N° OPERACIÓN Tp x doc FV Tn Tol % Ts = Tn (1 + Tol%)
1 CORTADO 00:06:51 1.11 456.21 10% 501.83 8.21 00:08:212 DESBASTADO 00:06:38 1.09 433.82 20% 520.58 8.4 00:08:403 APARADO 00:07:55 1.06 503.50 10% 553.85 9.14 00:09:14
4 EMPASTADO 00:05:15 1.16 365.40 10% 401.94 6.42 00:06:42
P á g i n a | 72
5 ARMADO 00:06:02 1.03 372.86 25% 466.08 7.46 00:07:46
6 PREPARACION DE PLANTAS 00:03:47 1.03 233.81 20% 280.57 4.41 00:04:41
7 PLANTADO 00:06:21 1.01 384.81 25% 481.01 8.01 00:08:018 TERMINADO 00:05:52 1.16 408.32 15% 469.57 7..49 00:07:49
Tiempo Estándar Total 3675.43 01:01:14
Carga de Trabajo
La carga de trabajo aumenta, ya que los tiempos de proceso
han disminuido.
Carga de TrabajoN° OPERACIÓN Tb (h/día) Ts (min/unid) CT (unid/día)1 CORTADO 9.00 00:08:21 64.72 DESBASTADO 9.00 00:08:40 62.33 APARADO 9.00 00:09:14 58.54 EMPASTADO 9.00 00:06:42 80.65 ARMADO 9.00 00:07:46 69.56 PREPARACION DE PLANTAS 9.00 00:04:41 115.37 PLANTADO 9.00 00:08:01 67.48 TERMINADO 9.00 00:07:49 69.1
Eficiencia de la Línea de Producción
La eficiencia ha aumentado en un 4.24%, llegando ahora a
un 80.95%. Todas las mejoras se deben a los tiempos de
producción.
Eficiencia de la Línea de ProducciónProducción real -
paresProducción Teórica -
pares Eficiencia
Calculando 69 81 0.8519 85.19%
Productividad de la Mano de Obra
Al disminuir los tiempos de proceso, las unidades (pares)
producidos por H-H aumentan, como se ve en el cuadro:
Productividad Mano de ObraN° OPERACIÓN Tb (h/día) Ts (min/unid) CT (unid/día) unid/H-H
P á g i n a | 73
1 CORTADO 9.00 00:10:02 53.8 5.98
2 DESBASTADO 9.00 00:09:28 57.0 6.34
3 APARADO 9.00 00:11:04 48.8 5.42
4 EMPASTADO 9.00 00:07:33 71.5 7.95
5 ARMADO 9.00 00:10:15 52.7 5.85
6 PREPARACION DE PLANTAS 9.00 00:04:41 115.3 12.81
7 PLANTADO 9.00 00:10:22 52.1 5.79
8 TERMINADO 9.00 00:10:28 51.6 5.73
Productividad de la Maquinaria
Productividad Maquinaria
N° Máquina Cantidad Promedio HorasTiempo en
horasCT (unid/día) unid/H-M
1 Cortadora 1 170.90 2:50:54 53.8 18.9
2 Armadora 1 144.43 2:24:26 52.7 21.9
3 Esmeril 1 18.77 0:18:46 57.0 182.3
4 Pegadora 1 31.11 0:31:07 71.5 137.9
5 Prensadora 1 56.18 0:56:11 115.3 123.1
6 Aparadora 1 128.19 2:08:11 48.8 22.8
7 Horno 1 107.95 1:47:57 52.1 29.0
8 Desbastadora 1 191.40 3:11:24 57.0 17.9
Capacidad de la Producción Pico
Mes Pares al mes Pares diarios
Pares por hora
horas/turno turno/dia dia x
semana
Capacidad pico x
semana
Capacidad pico x dia
Ene 1080 49 8 11 1 6 528 88Feb 1128 51 7 11 1 6 462 77Mar 1068 49 9 11 1 6 594 99Abr 1044 47 9 11 1 6 594 99May 1080 49 9 11 1 6 594 99Jun 1140 52 8 11 1 6 528 88Jul 1188 54 7 11 1 6 462 77
Ago 1152 52 9 11 1 6 594 99Set 1236 56 9 11 1 6 594 99Oct 1212 55 9 11 1 6 594 99
TOTAL 11328 515 84 594 99X 1131 51 8 x semana x día
Capacidad de la Producción Pico
P á g i n a | 74
Mes Pares al mesPares
diariosPares por
horahoras/turno turno/dia
dia x semana
Capacidad efectiva x semana
Capacidad efectiva x
diaEne 1080 49 8 9 1 5 360 72Feb 1128 51 7 9 1 5 315 63Mar 1068 49 9 9 1 5 405 81Abr 1044 47 9 9 1 5 405 81May 1080 49 9 9 1 5 405 81Jun 1140 52 8 9 1 5 360 72Jul 1188 54 7 9 1 5 315 63
Ago 1152 52 9 9 1 5 405 81Set 1236 56 9 9 1 5 405 81Oct 1212 55 9 9 1 5 405 81TOTAL 11328 515 84 405 81
X 1131 51 8 x semana x día
Capacidad de Planta
Capacidad de Planta
DemandaCapacidad Proyectada
Capacidad % Capacidad
Capacidad de Planta 1188 1620 0.733 73.33%
VI.5.6.2. Mermas de Producción
Los mínimos porcentajes que se pueden dar en desperdicios en las
diferentes áreas:
P á g i n a | 75
VI.5.6.3. Distribución de Planta
Se realizará la nueva distribución de planta siguiendo la metodología
de Planeamiento Sistemático de Distribución de Planta.
a) Análisis P – Q
ProductoDemanda
Octubre 2011SANDALIAS DE FIESTA MODELO 31 1 79
BOTIN MODELO 07 2 83CHAVITO MODELO 13 3 101MEDIA BOTA MODELO 23 4 72BOTA MODELO 35 5 85BOTIN MODELO 05 6 66BOTIN MODELO 04 7 76BOTA MODELO 36 8 52
P á g i n a | 76
b) Diagrama de recorrido
3 5 2 1 7 4 6 80
20
40
60
80
100
120
Curva P-Q
Producto
Dem
anda
Gráfico # 7: Diagrama de recorrido propuesto Nº 1
P á g i n a | 77
Fuente: Elaboración PropiaGráfico # 8: Diagrama de recorrido propuesto Nº 2
P á g i n a | 78
c) Diagrama relacional entre actividades
Fuente: Elaboración Propia
Gráfico # 10: Diagrama relacional entre actividades
Fuente: Elaboración Propia
Gráfico # 9: Tabla relacional de actividades
P á g i n a | 79
d) Diagrama relacional entre espacios
e) Análisis de los factores influyentes
FACTOR HOMBRE
Este es un factor preponderante para realización de un trabajo
efectivo, no solo en la Fábrica de Calzados Talentos de Gaby si
no en cualquier otra empresa u organización. Debido a que el
ser humano constituye el principal activo de cualquier empresa,
Fuente: Elaboración Propia
Gráfico # 11: Diagrama relacional entre espacios
Fuente: Elaboración Propia
P á g i n a | 80
ya que es el directamente responsable de que los procesos se
ejecuten lo más rápido posible, con la mayor calidad e
incurriendo en menores costos.
El Taller de producción de Calzados Talentos de Gaby cuenta
con un recurso humano en su departamento de operación
compuesto por cortadores, desbastadores, aparadores,
empastadores, armadores, plantadores y encargados del área
de terminado.
Condiciones de trabajo y seguridad
Para el diseño de la distribución es indispensable tener
presente la seguridad de los trabajadores o empleados. La
empresa actualmente no cuenta con un programa de salud
ocupacional el cual debería encargase de preservar la
integridad física, mental y psicológicamente de los
empleados. Este programa debe tener en cuenta los
siguientes aspectos.
Que el suelo esté libre de obstrucciones y que no
resbale.
Que ningún trabajador este situado debajo o encima
de alguna zona peligrosa.
Que los empleados usen elementos especiales de
seguridad.
Accesos adecuados y salidas de emergencia bien
señalizadas.
Elementos de primeros auxilios y extintores de fuego
cercanos.
Que no existan en las áreas de trabajo ni en los
pasillos, elementos de material o equipo puntiagudos o
cortantes, en movimiento o peligrosos.
Cumplimiento de todos los códigos y regulaciones de
seguridad.
Problemas
Falta de una señalización y demarcación adecuada de
las diferentes áreas, lo cual dificulta en cierta medida
P á g i n a | 81
la realización de las actividades de los aparadores,
armadores y demás personal de producción.
Se adoptan posiciones a veces incomodas para la
realización de trabajos dentro del taller.
Recomendaciones
Implementación de un programa de las 5’s en el
departamento de producción, como mecanismo de
optimización de los procesos.
Concientizar a los operarios sobre el uso de todos los
elementos de protección personal. (protectores
auditivos, guantes).
Realizar capacitaciones sobre factores ergonómicos.
Realizar capacitaciones sobre uso adecuado de los
equipos y herramientas de trabajo.
FACTOR MAQUINARIA
La empresa cuenta con diversos equipos en cada uno de sus
procesos, por ejemplo, cuenta equipos de aparado para los
diferentes modelos de calzado, troqueladora para el corte
automático de las plantas, prensadora para pegar las suelas, etc.
Es por esto, que el departamento de producción juega un papel
fundamental a la hora de contribuir al buen funcionamiento de
estos equipos, ya que de ello dependerá que el proceso
productivo sea excelente.
Calzados Talentos de Gaby posee un taller de producción que
se basa en la prestación de un servicio de calidad en la
utilización de diferentes equipos y maquinas pertinentes
(además del personal idóneo) para el desarrollo de cada uno de
las ordenes de trabajo que se puedan presentar en las distintas
áreas de procesos que se desarrollan en el taller, por lo cual
para ello el buen estado de las mismas es muy importante para
poder ser una empresa competitiva y capaz de satisfacer a su
P á g i n a | 82
demanda. La maquinaria con que cuenta actualmente la
organización está constituida por:
Troqueladora
Armadora
Esmeril
Pegadora
Aparadora
Horno
Desbastadora
Luego de realizar la inspección de los procesos que se ejecutan
en la base de operaciones y que involucran la utilización de la
maquinaria, se estableció el siguiente diagnóstico:
Problemas
Se presentan herramientas ubicadas de manera
inadecuada, además de ocupar espacios que no
corresponden a su utilización.
No hay una clara delimitación de cada una de las
áreas de trabajo.
Recomendaciones
Delimitar cada una de las áreas de trabajo teniendo en
cuenta cada uno de los procesos que se desarrollan
dentro del taller.
Mantener cada uno de los equipos en buen estado y
ubicados de forma organizada, teniendo la
designación de cada una de las áreas de trabajo.
Desarrollar e implementar un programa de
mantenimiento.
FACTOR MOVIMIENTO
En el taller de producción de Calzados Talentos de Gaby se
desarrollan diferentes actividades que involucran manejo de
materiales, equipos y herramientas, por lo que se hace
P á g i n a | 83
preponderante el establecimiento de políticas que promuevan el
buen manejo de los mismos, así como la utilización de los
elementos adecuados para su transporte y reparación.
Posterior al análisis del factor movimiento en el taller de
producción, se ha establecido el siguiente diagnóstico:
Problemas
Inexistencia de una ruta establecida para el acceso y
evacuación de las herramientas y materiales.
No se encuentran claramente demarcadas las zonas
de tránsito de personas.
Recomendaciones
Ruta para el acceso y evacuación de las herramientas
y materiales.
Realizar la demarcación de las zonas asignadas al
tránsito de personas.
FACTOR SERVICIO
En esta parte del trabajo se contemplan los accesos, y las
situaciones que deben ser previstas, con el fin de llevar a cabo
una buena distribución de planta, ya que de esto depende el
que los procesos sean ágiles y que los trabajadores se sientan
seguros y protegidos, además de garantizarles que el trabajo se
desarrolle en las mejores condiciones y áreas adecuadas y
óptimas.
Vías de acceso
Se debe tener en cuenta los principios de flujo y de distancias,
es decir, la secuencia de operaciones que se manejan dentro del
taller, por parte del personal encargado debe concordar con el
circuito de desplazamiento. La falta de delimitación de las áreas
de trabajo, ocasiona la obstrucción de vías de acceso sobre los
pasillos o zona de desplazamiento.
P á g i n a | 84
Iluminación
La iluminación por ser un elemento importante dentro de los
procesos de la empresa, y teniendo en cuenta que se trabajan
poco más de 9 horas; es necesario tener en cuenta este factor.
Se cuenta con fluorescentes en cada área de trabajo lo cual
facilita el normal desenvolvimiento de las actividades en caso de
prolongarse la jornada laboral.
Ventilación
La ventilación por ser una consideración importante en el
momento de llevar a cabo las actividades en la empresa, es
necesario tener en cuenta este factor a la hora de mantener un
buen ambiente de trabajo. Actualmente el taller se cuenta con
una buena ventilación natural. (A excepción del almacén)
VI.5.6.4. Señales de seguridad
Las señales de seguridad de las áreas de trabajo se realizarán
teniendo en cuenta la Norma Técnica Peruana NTP 399.010.1 –
2004. SEÑALES DE SEGURIDAD. Colores, símbolos, formas y
dimensiones de señales de seguridad. Parte I: Reglas para el diseño
de las señales de seguridad.
Los formatos de las y carteles de seguridad necesarios, dependiendo
de la distancia desde la cual el usuario visualizará la señal de
seguridad o tendrá que leer el mensaje del cartel de seguridad, se
detalla en la siguiente tabla:
Tabla # 1: Formatos de las señales carteles según la distancia máxima de visualización.
DISTANCIA (m)
CIRCULAR (diámetro cm)
TRIANGULAR (lado en cm)
CUADRANGULAR (lado en cm)
RECTANGULAR
1 a 2 (lado menor en
cm)
1 a 3 (lado menor en
cm)
2 a 3 (lado menor en
cm)
de 0 a 10 20 20 20 20 x 40 20 x 60 20 x 30
+ de 10 a 15
30 30 30 30 x 60 30 x 90 30 x 45
+ de 15 a 20
40 40 40 40 x 80 40 x 120 40 x 60
Fuente: NTP 399.010.1 – 2004.
P á g i n a | 85
De acuerdo a la tabla anterior; la distancia de visualización de las
señales de seguridad oscila entre 0 – 10 m. por lo que las
dimensiones de dichas señales serán las especificadas
anteriormente.
Todas las áreas del taller deben contar con las siguientes señales de
seguridad:
El área de almacén debe tener la siguiente señalización;
Además, debe señalizarse también las evacuaciones y emergencias.
Extintores:
P á g i n a | 86
La ubicación y el tipo de extintores a utilizar se realizarán teniendo en
cuenta la Norma Técnica Peruana NTP 350.043.1 – 1998.
Se empleará extintores Clase A PQS, ubicado a una altura de 1.50m,
debidamente señalizado.
VI.6. Conclusiones
Los métodos de evaluación de la productividad y calidad utilizados en este
trabajo se encuentran estrechamente relacionados entre sí y pueden
emplearse simultáneamente para obtener un conocimiento más preciso de lo
que ocurre en la elaboración de calzados y estar constantemente en mejora
continua.
Con la Medición de Trabajo o estudio de tiempos, se encuentra el tiempo
estándar que invierte un trabajador calificado en realizar una o varias
actividades, incluyendo el tiempo de relajación y el de contingencia. En base a
los resultados obtenidos, se pueden implementar planes de incentivos. Por
otra parte, al momento de planear los plazos en futuras análisis de los
procesos, se puede acercar el tiempo estimado al tiempo real que ocupa un
obrero en realizar alguna actividad.
Se definieron cuáles son las variables más relevantes que generan los paro no
definidos en las máquinas con que se cuentan en la sección y se cuantificaron
para establecer los factores de tiempo real disponible principalmente en los
trabajadores registran prolongados tiempos de paro pero por la falta de una
correcta programación de trabajo.
Al cuantificar las variables que son causa de paro en la sección se realizó el
cálculo del factor de valoración estudio de tiempos del proceso.
VI.7. Recomendaciones
Luego de realizarse el estudio y obtenerse los resultados y conclusiones, se
pueden dar las siguientes recomendaciones:
P á g i n a | 87
VI.7.1. Con relación a lo aprendido en la universidad y en la empresa, y comparación entre la teoría y la práctica
Se debería dictar seminarios, conferencias o cursos sobre temas relacionados
a producción para que los alumnos tengan un conocimiento mucho más
amplio y casos de empresas reales.
Realizar trabajos de campo en donde la teoría y la práctica se conjuguen y los
alumnos tengan esa experiencia que les servirá siempre.
VI.7.2. Con relación a la empresa
Realizar un análisis detallado para acondicionar de la mejor forma la
ergonomía en cada uno de los puestos de la sección, para de esta forma
poder exigir a los operarios el mayor rendimiento en las etapas de cada
proceso que de estos se puede esperar.
Es necesario implementar metodologías de seguimiento y control de los
estándares de producción, para evitar que los operarios se acomoden en las
cantidades a producir y de esta forma no se cumplan con los programas
hechos sobre la sección.
Realizar reuniones periódicas con los involucrados en la sección por parte de
los directivos del departamento de producción para poder controlar los
factores que pueden significar desviaciones en las formas de proceder según
lo establecido por los estándares.
Fomentar la participación de los operarios en relación al aporte de ideas que
puedan mejorar las condiciones de trabajo para ellos y la productividad y
eficiencia de las maquinas, ya que ellos como mejores conocedores del
proceso posee un gran número de mejoras que son muy factibles de realizar.
Implementar los programas de capacitación adecuados para lograr que
cualquier operario de los actúales de la línea esté en la capacidad de efectuar
cualquier operación en ella, y no esperar que sean los operarios más antiguos
quienes los vayan introduciendo en estos conceptos.
VI.7.3. Con relación a los trabajos realizados
Se recomienda que los directivos generen confianza en los practicantes para
que de este modo se pueda discutir sobre algún punto en especial.
P á g i n a | 88
Se debe cultivar valores en la cultura de la empresa para que pueda existir un
ambiente agradable y esto, indirectamente, aumenta la productividad.
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
VII.1. TEXTOS
[TEXTO #01]: COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU – SEDE LA
LIBERTAD, “Estudio Técnico-Económico para la
ampliación y optimización del proceso productivo en una
Industria de Fabricación de hormas de madera para
calzado”, consultado el 28/01/2012.
[TEXTO #02]: UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA,
Treballs Académics UPC: “Optimización de una línea de
producción mediante el estudio de métodos y tiempos y
propuestas de mejora”,
http://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/4613,
consultado el 28/01/2012.
[TEXTO #03]: CARLOS RODRIGUEZ ROJAS, Diseño y Control de la
Producción I, EDITORIAL LIBERTAD EIRL, Perú, año
1996
[TEXTO #04]: D’ALESSIO IPINZA FERNANDO. Administración y
dirección de la producción: Enfoque estratégico y de
calidad. Segunda Edición. PRENTICE HALL –
PEARSON, 2004.
P á g i n a | 89
[TEXTO #05]: BERTHA DIAZ, BENJAMIN JARUFE y MARIA TERESA
NORIEGA, Disposición de Planta. Segunda
Edición.UNIVERSIDAD DE LIMA – COLECCIÓN
TEXTOS UNIVERSITARIOS,Perú, 2007
[TEXTO #06]: CARLOS RODRIGUEZ ROJAS, Diseño y Control de la
Producción I, EDITORIAL LIBERTAD EIRL, Perú, año
1996
[TEXTO #07]: ROBERTO GARCIA CRIOLLO. Estudio del Trabajo –
Ingeniería de Métodos y Medición del Trabajo. Segunda
Edición.McGRAW – HILL/INTERAMERICA EDITORES, S.A,
2005.
VII.2. REFERENCIAS VIRTUALES
[URL #01] INDUSTRIA DEL PERU, “Empresarios trujillanos del
calzado tienen como objetivo exportar a chile”,
http://industriadelperu.blogspot.com/2009/07/empresario
s-trujillanos-de-calzado.html, consultado el día
03/01/2012.
[URL #02] SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS, “Industria
peruana del calzado está concentrada en
microempresas”,http://www.sni.org.pe/modules.php?
name=News&file=article&sid=752, consultado el día
03/01/2012.
[URL #03] CUEROAMERICA: País X País, “Trujillo, desarrollo y
crisis de un modelo”,
http://www.cueroamerica.com/paisxpais/peru_informe_tr
ujillo.html, consultado el 03/01/2012.
[URL #04] NOTICIAS PERU.COM, “Inflación peruana aumenta
0.38% en febrero según INEI,
http://www.peru.com/economiayfinanzas/sgc/portada/20
11/03/01/detalle141498.aspx, consultado el 03/01/2012.
P á g i n a | 90
ANEXOS
P á g i n a | 91
ANEXO Nº 01
Troqueladora Horno
Empastado
P á g i n a | 92
Destalladora
Aparadora
Armadora
P á g i n a | 93
ANEXO Nº 02