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UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO” DECANATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA PROGRAMA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN INFORME DE PASANTIAS EMPRESA: SÁNCHEZ & CIA; INDUSTRIAL S.A. Autor: Emanuel Liscano Cédula de Identidad: V-20.925.442 Tutor Académico: Nohemy Montilla Tutor Empresarial: Roduan Hussein Barquisimeto, Octubre 2014

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UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL

“LISANDRO ALVARADO”

DECANATO DE CIENCIAS Y

TECNOLOGÍA

PROGRAMA INGENIERÍA DE

PRODUCCIÓN

INFORME DE PASANTIAS

EMPRESA: SÁNCHEZ & CIA; INDUSTRIAL S.A.

Autor: Emanuel Liscano

Cédula de Identidad: V-20.925.442

Tutor Académico: Nohemy Montilla

Tutor Empresarial: Roduan Hussein

Barquisimeto, Octubre 2014

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UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL

“LISANDRO ALVARADO”

DECANATO DE CIENCIAS Y

TECNOLOGÍA

PROGRAMA INGENIERÍA DE

PRODUCCIÓN

INFORME DE PASANTIAS

EMPRESA: SÁNCHEZ & CIA; INDUSTRIAL S.A.

Informe presentado como requisito parcial para optar al título de Ingeniero de Producción

Autor: Emanuel Liscano

Cédula de Identidad: V-20.925.442

Tutor Académico: Nohemy Montilla

Tutor Empresarial: Roduan Hussein

Barquisimeto, Octubre 2014

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iii

AGRADECIMIENTO

Primeramente a Dios por permitirme alcanzar esta meta, por haber estado conmigo

todo este tiempo, guiándome y ayudándome a tomar las mejores decisiones.

A mis Padres, por apoyarme durante toda mi carrera. A mi Madre por toda su

dedicación para ofrecerme la mejor educación, por inculcarme todos esos valores que

hoy día representan la base para formular mis metas y propósitos personales.

A mi hermano y familiares, por ser ejemplo a seguir y enseñarme nuevas cosas

diariamente.

A la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, por formarme

académicamente y facilitarme las herramientas necesarias para incorporarme en el

mundo laboral.

A mis compañeros de estudio, por compartir conmigo la experiencia, por sus

aportes, opiniones e ideas a lo largo de la carrera.

A Sánchez & CIA; Industrial S.A, por la oportunidad de desarrollarme

profesionalmente implementando métodos y herramientas referentes a la carrera en

beneficio de la empresa.

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iv

ÍNDICE GENERAL

pág.

AGRADECIMIENTO ..............................................................................................................iii

ÍNDICE GENERAL ................................................................................................................. iv

ÍNDICE DE CUADROS ........................................................................................................... v

ÍNDICE DE GRÁFICOS .......................................................................................................... vi

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 1

CAPÍTULO I ............................................................................................................................ 2

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA ................................................................... 2

Reseña Histórica de la Empresa ................................................................................................ 2

Misión ....................................................................................................................................... 3

Visión ........................................................................................................................................ 3

Organigrama General ................................................................................................................ 3

Descripción del proceso productivo de Bombagua ................................................................... 5

Descripción del trabajo asignado .............................................................................................. 7

CAPÍTULO II ........................................................................................................................... 8

ACTIVIDADES REALIZADAS .............................................................................................. 8

Descripción de las Actividades Realizadas ............................................................................... 8

Resultados Obtenidos .............................................................................................................. 21

CONCLUSIONES .................................................................................................................. 35

RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 37

GLOSARIO DE TÉRMINOS ................................................................................................. 39

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................... 41

ANEXOS ................................................................................................................................ 42

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v

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro pág.

1.Descripción del trabajo asignado ............................................................................... 7

2.Sistema de calificación de habilidades de Westinghouse ........................................ 15

3.Sistema de calificación de esfuerzo de Westinghouse ............................................. 15

4.Sistema de calificación de condiciones de Westinghouse ....................................... 16

5.Sistema de calificación de consistencia de Westinghouse ....................................... 16

6.Suplementos recomendados por ILO (International Labour Oficce) ....................... 17

7.Variables y fórmulas de Balanceo de línea .............................................................. 20

8.Calificación de desempeño en el proceso de ensamblaje de la bomba Center line

roscada......................................................................................................................... 22

9.Suplementos recomendados en el proceso de ensamblaje de la bomba Center line

roscada......................................................................................................................... 23

10.Calificación de desempeño en el proceso de ensamblaje del Tablero TSHECO

1HP 1X110V. .............................................................................................................. 26

11.Suplementos recomendados en el proceso de ensamblaje del Tablero TSHECO

1HP 1X110V. .............................................................................................................. 26

12.Suplementos recomendados para el proceso de mecanizado del impulsor CLD .. 28

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vi

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico pág.

1. Organigrama General ................................................................................................ 4

2. Formato para manuales de armado y desarme de bombas de agua........................... 9

3. Formato de estudio de tiempos de ensamblaje de bombas de aguas y tableros ...... 13

4. Formato de estudio de tiempos de mecanizado de piezas ....................................... 14

6. Comparación de horas estándar trabajadas y horas transcurridas ........................... 24

7. Estudio de tiempos para tableros............................................................................. 25

8. Estudio de tiempos para mecanizado de piezas ...................................................... 27

9. Cantidad recomendada de impulsores CLD a mecanizar ....................................... 29

10. Diagrama de Pareto de causas de retraso de Abril 2014 ....................................... 30

11. Diagrama de Pareto de causas de retraso de Mayo 2014 ...................................... 31

12. Balanceo de Línea para el ensamblaje de la Bomba Center Line bridada ............ 33

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INTRODUCCIÓN

La dificultad hoy en día para realizar negocios y sobrevivir en un mercado tan

competitivo a nivel empresarial obliga a las compañías a implementar métodos de

análisis que garanticen un adecuado flujo informativo, generando así mecanismos de

control que permitan medir y detectar problemas presentes en el proceso productivo.

Esto con la finalidad de encontrar soluciones rápidamente y lograr una operatividad y

productividad óptima.

Sánchez & CIA; Industrial S.A, es una empresa manufacturera dedicada

principalmente a la fabricación de bombas de agua, silos de almacenamiento de granos

y baldosas para pisos de vinil. Cuenta con tres líneas de producción: Bombagua,

Agrometal y Plastigen.

Las actividades desarrolladas en las pasantías fueron llevadas a cabo en la línea de

bombagua, específicamente en el área de ensamblaje de bombas de agua, área de

tablero y el área de mecanizado.

En busca de establecer parámetros por los cuales regir el proceso productivo se

recurrió a distintos métodos de ingeniería como estudio de tiempos, balanceo de líneas,

manuales y otras herramientas de calidad que permiten detectar elementos extraños que

alteran la eficiencia de los procesos y procedimientos.

Es necesario establecer estándares reales para poder obtener los resultados

esperados, mantenerlos y mejorarlos. El entorno empresarial en la actualidad está

definido por el aprovechamiento de oportunidades para lograr ventajas ante la

competencia, esto sería difícil de alcanzar sin contar con la suficiente información para

realizar una planificación efectiva, por lo tanto es de gran importancia disponer de

patrones de calidad para evaluar el logro de los objetivos y atacar los factores que

impiden el cumplimiento de lo planificado.

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CAPÍTULO I

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

Sánchez & CIA Industrial S.A, es una empresa dedicada principalmente a la

manufactura y venta al mayor de bombas de agua, silos de almacenamiento de granos,

tanques australianos y baldosas para pisos de vinil; integrada por tres líneas de

producción como lo son: Bombagua, Agrometal y Plastigen; todas ubicada en

Barquisimeto, Estado Lara.

Reseña Histórica de la Empresa

La organización, Sánchez & CIA Industrial S.A, nace en 1917, cuando su fundador

José Sánchez Jiménez adquiere un pequeño fondo de comercio y lo denomina Sánchez

& CIA S.A, con giro de quincallería y ferretería rural, crece en Venezuela con la

llegada de empresas explotadoras de petróleo y se incorpora al negocio, el hermano

menor del fundador José Antonio que fue educado en Estados Unidos que con el

dominio del idioma logra la representación de varias compañías del exterior para

vender sus propios productos en Venezuela, en especial con compañías americanas.

Se inicia en el mundo industrial en el año 1968, en la actualidad la organización

cuenta con tres centros de producción, Bombagua (bombas centrifugas de voluta,

bombas centrifugas Autocebantes, bombas inyectoras, bombas sumergibles y bombas

turbinas), Agrometal (silos de almacenamiento de aguas, almacenamiento de

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cereales) y Plastigen (pisos de vinil), los cuales se iniciaron con transferencias

tecnológicas de primera línea estableciéndose convenios con las principales fabricas

extranjeras Franklin Electric, U.S. motors, Faibanks Morse, Pac-Fab y Myers líderes

en el área para la línea Bombagua.

Misión

Lograr que la producción cuente con los estándares más altos de calidad al mejor

precio posible, comprometiéndose cien por ciento a responder las expectativas de sus

clientes, trabajadores y accionistas.

Visión

Lograr que Sánchez & CIA Industrial S.A, se convierta en el líder del mercado

venezolano en lo que se refiere a sus productos, manteniendo un creciente índice de

producción hasta llegar a todos los mercados internacionales y alcanzar el más alto

nivel de publicidad.

Organigrama General

Sánchez & CIA Industrial S.A, está estructurada por diferentes departamentos, los

cuales cumplen funciones importantes que hacen posible el desarrollo de esta empresa

manufacturera. (Ver Gráfico 1).

La pasantía profesional fue desarrollada en el departamento de ingeniería, el cual se

encarga de la investigación y desarrollo de métodos para la optimización, supervisión

y control de los procesos productivos.

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Junta Directiva

Gerente General

Gerente de

Producción

Gerente de

Relaciones

Industriales

Gerente de

Compras

Gerente de

Ingeniería

Gerente de

Administración

Dpto. de

Ventas

Dpto. de

Cobranza

Dpto. de

Contabilidad

Dpto. de

Ingeniería

Dpto. de

Calidad

Dpto. de

Proyectos

Área de

Producción

Dpto. de

Manteniemiento

Dpto. de Post

venta

Dpto. de

Recursos

Humanos

Dpto. de

Compras

Gráfico 1. Organigrama General

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Descripción del proceso productivo de Bombagua (Bombas centrifugas de Voluta,

tableros electrónicos, mecanizado de piezas).

Área de Ensamblaje de bombas de agua

El proceso para ensamblar una bomba centrifuga de voluta es realizado de forma

manual, comienza al posicionar las piezas de la bomba sobre la mesa de trabajo, el

primer paso del ensamble consiste en ajustar el soporte al motor por medio de tornillos,

seguidamente es colocado el sello mecánico el cual se divide en una parte fija y una

rotativa; luego se procede a fijar el impulsor y verificar su adecuado acople;

posteriormente es acoplada la voluta ajustándola mediante tornillos y arandelas;

finalmente se perforan las bases de madera y son fijadas en la bomba para luego ser

montada y trasladada por medio de la banda transportadora de rodillos hacia la estación

de prueba hidrostática.

Una vez posicionada la bomba en la prueba hidrostática se procede a realizar las

respectivas conexiones de succión, descarga y colocación de tapón de llenado; la

prueba consiste en aplicar presión a la bomba y tomar como referencia el factor de

servicio para verificar el adecuado voltaje, consumo de amperaje, levantamiento de

presión y fugas. Luego de realizar la prueba se desmontan todas las conexiones y se

traslada la bomba hacia la estación de pintura por medio de la banda transportadora.

Se prepara la bomba tapando la etiqueta del motor, luego es llevada a la cabina y es

pintada con un equipo de alta presión, posteriormente es desmontada y colocada en la

banda transportadora para ser chequeadas por control de calidad y finalmente colocarle

la póliza de garantía, etiquetas descriptivas y manual de usuario.

Área de ensamblaje de Tablero Electrónicos

El proceso de ensamblaje de tableros comienza en desmontar el fondo del tablero y

posicionarlo en la mesa de trabajo para luego ubicar los componentes, hacer las

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respectivas mediciones para perforar el fondo por medio de un taladro y ajustar dichos

componentes.

El siguiente paso es el cableado de potencia y control, después se prueba

continuidad en el cable por medio de un tester; luego se realiza las respectivas

mediciones y perforaciones en la tapa del tablero para fijar los selectores.

El fondo es ajustado nuevamente en el tablero, se realizan las últimas conexiones,

se coloca la nomenclatura y finalmente se enciende el equipo para verificar su correcto

funcionamiento.

Área de mecanizado de piezas.

El proceso comienza con la preparación del torno de control numérico o torno CNC,

la cual consiste en montar la pieza en el plato, ajustar y colocar mordazas de acuerdo a

disposición de agarre; luego se colocan las herramientas de corte de acuerdo al

mecanizado; después se procede a realizar el cero de piezas y medir herramientas en el

control; posteriormente se carga el programa en el control y se verifica.

Al terminar la preparación inmediatamente se coloca la pieza y se da inicio al

proceso de mecanizado, al terminar se retira y se coloca la siguiente hasta finalizar la

orden de producción. El proceso de mecanizado se divide en distintas fases

dependiendo de las características de las piezas a mecanizar, cada una con su respectiva

preparación.

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Descripción del trabajo asignado

La Pasantía profesional tuvo una duración de 16 semanas hábiles, a partir del día 10

de Marzo hasta el 04 de Julio del 2014. En este periodo se desarrolló actividades con

el objetivo de evaluar la situación actual del proceso productivo de la línea Bombagua

de Sánchez & CIA Industrial S.A, específicamente en el área de ensamblaje, tablero y

mecanizado; esto con la finalidad de establecer métodos de calidad enfocados en el

mejoramiento de la eficiencia y eficacia de esta línea productiva. Cada actividad se

desarrolló en la fecha correspondiente al plan de trabajo y en su mayoría de forma

simultánea (Ver Cuadro 1. Descripción del trabajo asignado).

Cuadro 1. Descripción del trabajo asignado

Trabajo

Asignado Fecha Semanas

No. Actividades a

realizar Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Elaboración

de manuales 10/03/2014 14/03/2014 x

2 Estudio de

tiempos 17/03/2014 04/07/2014 x x x x x x x x x x x x x x x

3

Identificación

de causas de

retraso

17/03/2014 04/07/2014 x x x x x x x x x x x x x x x

4

Balanceo de

líneas de

producción

17/03/2014 04/07/2014 x x x x x x x x x x x x x x x

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CAPÍTULO II

ACTIVIDADES REALIZADAS

Descripción de las Actividades Realizadas

1. Elaboración de manuales para nuevos productos

Se realizó un instructivo donde se describe las actividades que se deben seguir para

el ensamblaje de la bomba Regenerativa y la bomba Multietapa Bombagua; equipos

desarrollados en el área de proyecto, por lo cual no existían los manuales de armado y

desarme de dichos productos.

Esto con la finalidad de documentar cuales son los recursos necesarios y como se

deben administrar para el adecuado ensamble de estas bombas; señalando paso a paso

y con imágenes las operaciones que se deben llevar a cabo, así como también las

herramientas indispensables para poder efectuarlas.

El uso de estos manuales facilitara al operario identificar la ruta de actividades a

seguir para trabajar con estos productos; evitando un mal ensamble o retrabajos en el

proceso causados por una mala administración de los recursos disponibles.

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Tener disponible un manual de armado al lanzar una nueva orden de producción

trae beneficios relacionados con el aumento de la eficiencia de los operarios al

momento de realizar el proceso productivo, ya que les indica en forma detalla lo que

deben hacer y cómo deben hacerlo; siendo un medio de inducción, adiestramiento y

capacitación del personal.

La actividad se realizó en el área de proyecto, con ayuda del supervisor y del

operario se procedió a desarmar las bombas y a tomar fotos de las tareas realizadas así

como también de las herramientas utilizadas, de igual forma se hizo con el proceso de

armado. La información obtenida se vació en el formato autorizado (Ver Gráfico 2.

Formato para manuales de armado y desarme de bombas de agua); donde se colocó una

imagen para cada tarea con una breve descripción de cómo se debe ejecutar. Por

motivos de confidencialidad empresarial no es posible mostrar los resultados obtenidos

de los manuales de armado y desarme de estas bombas.

Gráfico 2. Formato para manuales de armado y desarme de bombas de agua.

Fuente: Datos suministrados por la empresa.

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2. Estudio de tiempos de la línea de producción Bombagua

En busca de registrar los tiempos y ritmos de trabajo de los procesos productivos de

la línea Bombagua de Sánchez& CIA; Industrial S.A; se implementó el método de

Estudio de tiempos, con el cual se definió el tiempo estándar para la fabricación de los

productos que ofrece esta empresa manufacturera; al establecer el tiempo total

permitido se evaluó que tan eficiente fue el proceso productivo y que factores

intervinieron en el incumplimiento de dicha planificación.

El estudio se realizó en el área de ensamblaje, tablero y mecanizado; se utilizó el

método de regresos a cero, esta técnica consiste en reiniciar el cronometro al terminar

un elemento y comenzar desde cero el siguiente, procedimiento ideal para tiempos muy

prolongados. Los resultados fueron registrados en el formato adecuado, donde se

describió cada elemento, duración, calificación, suplementos, elementos extraños y

otras observaciones. (Ver Gráfico 3. Formato de estudio de tiempos de ensamblaje de

bombas de aguas y tableros); (Ver Gráfico 4. Formato de estudio de tiempos de

mecanizado de piezas).

Al efectuar el estudio en el área de ensamblaje se tomó en consideración cuatro

elementos para las bombas de voluta: Ajuste del soporte al motor; colocación del sello

mecánico, impulsor y voluta; preparación y prueba hidrostática; preparación y pintado.

Cuatro en las bombas autocebantes: colocación de la brida al motor; colocación de sello

mecánico, impulsor, difusor y carcasa; preparación y prueba hidrostática; preparación

y pintado. Tres para los hidroneumáticos: pintado de los tanques; preparación de

materiales y por último fijación de la bomba en la base del tanque.

Para el área de tablero se consideró cinco elementos: Medición, corte de rieles,

canaletas y perforación de agujeros (fondo y tapa); fijación de los componentes;

cableado de potencia y control; fijación de fondo, peinado de tapa y colocación de

etiquetas y finalmente la prueba de funcionamiento del equipo.

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Para el proceso de mecanizado se tomó en cuenta la preparación de cada fase y el

proceso de mecanizado del mismo.

Cálculos del Estudio

Luego de registrar el tiempo observado se procedió a realizar los cálculos necesarios

para obtener el tiempo estándar, para esto se tomó en cuenta variables como la

calificación de desempeño, tiempo normal y suplementos inevitables para cada

operación. Los cálculos efectuados se reflejan en los resultados obtenidos (Ver Gráfico

5); (Ver Gráfico 7); (Ver Gráfico 8).

Calificación del desempeño: El método que se utilizó fue el sistema de calificaciones

de Westinghouse, con el cual se evaluó cuatro factores que influyen en el rendimiento

de cualquier operario: habilidad, esfuerzo, condiciones y consistencia. Esto para

establecer un estándar real del desempeño de un operador a un paso no muy rápido ni

muy lento. (Ver Cuadro 2. Sistema de calificación de habilidades de Westinghouse);

(Ver Cuadro 3. Sistema de calificación de esfuerzo de Westinghouse); (Ver Cuadro 4.

Sistema de calificación de condiciones de Westinghouse); (Ver Cuadro 5. Sistema de

calificación de consistencia de Westinghouse).

𝐶 = 1 + (ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 + 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎)

Tiempo normal: Para calcular el tiempo requerido por un operador promedio al realizar

una operación se procedió a realizar el cálculo del tiempo normal con la siguiente

ecuación:

𝑇𝑁 = 𝑇𝑂 𝑥 𝐶

Donde;

TN= Tiempo normal

TO= Tiempo observado

C= Calificación de desempeño

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Suplementos: Como ningún operario puede mantener un ritmo de trabajo sin

interrupciones fue necesario añadir tiempos por necesidades personales, fatiga básica

y variable. Son factores inevitables que deben incluirse al momento de establecer un

tiempo estándar para cada elemento, donde se debe tomar en cuenta las paradas por

idas al baño, tomar agua, fatigas por el uso de la fuerza, posturas anormales, nivel de

ruido, etc. Para asignar estos valores se utilizó como referencia los suplementos

recomendados por la Organización Internacional del Trabajo. (Ver Cuadro 6.

Suplementos recomendados por ILO (International Labour Oficce).

Tiempo estándar: A través del tiempo estándar se estableció un patrón clave al

momento de realizar la planeación de la producción; también sirvió como base para

fijar indicadores de productividad donde se refleja el tiempo infectivo y en que manera

afecta este el proceso productivo. Para realizar dicho cálculo se implementó la

siguiente ecuación:

𝑇𝑆 = 𝑇𝑁 + 𝑇𝑁 × 𝑆𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

Donde;

TS= Tiempo estándar

TN= Tiempo Normal

Representa una herramienta en la medición del trabajo que con hechos establece

estándares reales de producción. En todo proceso es importante mantener parámetros

que permitan fijar límites de control, evaluar posibles mejoras o simplemente mantener

estable la productividad.

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Gráfico 3. Formato de estudio de tiempos de ensamblaje de bombas de aguas y

tableros

Operación : Área: Página: Fecha: Estudio Nº: Unid. Med:

CICLO C TC TO TN C TC TO TN C TC TO TN C TC TO TN C TC TO TN C TC TO TN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TO total Calificación TN total Nº observ. TN promedio %suplementos tiempo est. Elem. Núm. Ocurrencias Tiempo estándar

TC TO Tiempo terminación Necesidades personales A B Tiempo transcurrido C TTAS D TTDS E Observaciones: F G

Tiempo total registrado Tiempo sintetico Tiempo no contado Observador: Tiempo observado % de error de registro Operario:

Tiempo inefectivo Tiempo efectivo

FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS

Elementos

Tiempo estandar total (suma del tiempo estándar de todos los elementos): Resumen de suplementos Elementos extraños Verificación de tiempos

Especial % suplemento total

Tiempo total

Descripción

Fatiga básica Fatiga variable

%

verificación de calificación

Resumen

Tiempo inicio

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Gráfico 4. Formato de estudio de tiempos de mecanizado de piezas

ESTUDIO NÚM. FECHA

OPERARICIÓN

Nro. Orden Cantidad

EQUIPO

MÁQUINA NÚMERO

HERRAMIENTAS ESPECIALES, PLANITLLAS ,DISPOSITIVOS,

CALIBRADORES

CONDICIONES

MATERIAL

PARTE NÚM DEPTO.

DESCRIPCIÓN

Elemento núm.

Herramientas pequeñas,

alimentación, velocidad,

prof. de corte, etc.

Tiempo

element

al

Ocur/

ciclo

Tiempo

total

permitido

Tolerancias: SUPERVISOR:

Observaciones: OPERARIO: CADA PIEZA (min)

OBSERVADOR: PREPARACIÓN (hrs)

APROBADO POR: HORAS/PIEZA

ACCIO NES

ESTUDIO DE TIEMPO MECANIZADO

TOTAL (min)

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Cuadro 2.Sistema de calificación de habilidades de Westinghouse

Sistema de calificación de habilidades de Westinghouse

+0.15 A1 Superior

+0.13 A2 Superior

+0.11 B1 Excelente

+0.08 B2 Excelente

+0.06 C1 Bueno

+0.03 C2 Bueno

0.00 D Promedio

-0.05 E1 Aceptable

-0.10 E2 Aceptable

-0.16 F1 Malo

-0.22 F2 Malo

Fuente: Tomado de Niebel, B. (2004). Ingeniería Industrial: Métodos, estándares y

diseño del trabajo.

Cuadro 3.Sistema de calificación de esfuerzo de Westinghouse

Sistema de calificación de esfuerzo de Westinghouse

+0.13 A1 Excesivo

+0.12 A2 Excesivo

+0.10 B1 Excelente

+0.08 B2 Excelente

+0.05 C1 Bueno

+0.02 C2 Bueno

0.00 D Promedio

-0.04 E1 Aceptable

-0.18 E2 Aceptable

-0.12 F1 Malo

-0.17 F2 Malo

Fuente:Tomado de Niebel, B. (2004). Ingeniería Industrial: Métodos, estándares y

diseño del trabajo.

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Cuadro 4. Sistema de calificación de condiciones de Westinghouse

Sistema de calificación de condiciones de Westinghouse

+0.06 A Ideal

+0.04 B Excelente

+0.02 C Bueno

0.00 D Promedio

-0.03 E Aceptable

-0.07 F Malo

Fuente: Tomado de Niebel, B. (2004). Ingeniería Industrial: Métodos, estándares y

diseño del trabajo.

Cuadro 5. Sistema de calificación de consistencia de Westinghouse

Sistema de calificación de consistencia de Westinghouse

+0.04 A Perfecta

+0.03 B Excelente

+0.01 C Buena

0.00 D Promedio

-0.02 E Aceptable

-0.04 F Malo

Fuente: Tomado de Niebel, B. (2004). Ingeniería Industrial: Métodos, estándares y

diseño del trabajo.

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17

Cuadro 6.Suplementos recomendados por ILO (International Labour Oficce)

Suplementos recomendados por ILO (International Labour Oficce)

A. Suplementos constantes:

1. Suplemento personal 5%

2. Suplemento por fatiga básica 4%

B. Suplementos variables:

1. Suplemento por estar de pie 2%

2. Suplemento por posición anormal:

a. Un poco incómoda 0%

b. Incómoda (agachado) 2%

c. Muy incómoda (tendido, estirado) 7%

3. Uso de la fuerza o energía muscular (levantar, jalar o empujar):

Peso levantado en libras:

5 0%

10 1%

15 2%

20 3%

25 4%

30 5%

35 7%

40 9%

45 11%

50 13%

60 17%

70 22%

4. Mala iluminación:

a. Un poco debajo de la recomendada 0%

b. Bastante menor de la recomendada 2%

c. Muy inadecuada 5%

5. Condiciones atmosféricas 0-100

6. Atención requerida:

a. Trabajo bastante fino 0%

b. Trabajo fino o preciso 2%

c. Trabajo muy fino y muy preciso 5%

7. Nivel de ruido:

a. Continuo 0%

b. Intermitente-fuerte 2%

c. Intermitente-muy fuerte 5%

d. De tono alto-fuerte 5%

8. Estrés mental:

a. Proceso bastante complejo 1%

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18

b. Atención compleja o amplia 4%

c. Muy compleja 8%

9. Monotonía

a. Nivel bajo

b. Nivel medio

0%

1%

c. Nivel alto 4%

10. Tedio:

a. Algo tedioso 0%

b. Tedioso 2%

c. Muy tedioso 5%

Fuente: Tomado de Niebel, B. (2004). Ingeniería Industrial: Métodos, estándares y

diseño del trabajo.

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3. Identificación de causas de retraso en el proceso de ensamblaje de bombas de

agua

Se desarrolló un estudio donde se reflejó las causas de retraso en el proceso

productivo de las bombas de voluta, autocebantes, turbinas y sumergibles; todas

ensambladas en el área de ensamblaje de Sánchez & CIA; Industrial S.A, Se

implementó el gráfico de Pareto causa-efecto para identificar todos los elementos que

originan retrasos en esta línea.

El diagrama de Pareto es una herramienta usada para identificar y establecer

prioridades a los problemas de calidad, donde el 20% de las causas dan origen al 80%

de los efectos, lo que permitió enfocar el estudio hacia los factores de mayor

representación.

Se tomó nota de todos los elementos extraños observados en el área de ensamblaje,

al recolectar toda esta información se cuantificó cada uno de estos factores y

seguidamente se construyó el gráfico de Pareto con el que se visualizó los principales

problemas que afectan la eficiencia del proceso. (Ver Gráfico 10); (Ver Gráfico 11).

4. Balanceo de líneas de producción en el área de ensamblaje de bombas de agua

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20

La ejecución de este método consistió en tomar nota de los tiempos observados en

cada operación del proceso de ensamblaje de bombas de voluta y bombas autocebantes,

se consideró tres estaciones de trabajo: ensamble, prueba hidrostática y pintura. Al

registrar estos datos se realizó los cálculos respectivos con las ecuaciones

correspondientes (ver Cuadro 7. Variables y fórmulas de Balanceo de línea).

Esto con la finalidad de lograr un equilibrio entre la carga de cada estación de

trabajo, un mayor control de la producción y un mejor uso de los recursos. Tener una

línea desequilibrada da lugar a cuellos de botella, algo que se debe evitar en todo

proceso productivo.

La aplicación de este método se basó en obtener el mayor porcentaje de balanceo

mediante la realización de varias iteraciones donde se agregó mayor cantidad de

operarios al ciclo de control de mayor duración en el proceso de ensamblaje, en busca

de mejorar la coordinación de operarios y mantener continuidad en la línea de

ensamblaje de Sánchez & CIA; Industrial S.A.

Cuadro 7. Variables y fórmulas de Balanceo de línea

BALANCEO DE LINEA

Minuto total de

operario ∑(min 𝑥 𝑜𝑝)

𝑖=1

Sumatoria del producto

entre el tiempo de cada

operación y la cantidad de

operarios que las realizan

Ciclo de control min> Es el tiempo mayor entre

los tiempos de cada

operación

Nº de Operarios ∑ 𝑂𝑝 Sumatoria de los operarios

que ejecutan las

operaciones

Total minutos

por línea

Ciclo de control x Nº de Op Tiempo que toma la línea

en relación a su ciclo de

control.

% de Balance 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑥100

% de balance de la línea.

Este es mayor a medida

que los tiempos de las

distintas operaciones se

aproximan.

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21

Resultados Obtenidos

1. Elaboración de manuales para nuevos productos

Por motivos de confidencialidad empresarial no es posible mostrar los resultados

obtenidos sobre los manuales de armado y desarme de la bomba de agua Regenerativa

y la bomba Multietapa Bombagua, ambas desarrolladas en el área de proyectos.

2. Estudio de tiempos de la línea de producción Bombagua

La alta variedad de productos con los que cuenta Sánchez & CIA; Industrial S.A,

origina que los tiempos de producción varíen en gran manera dependiendo de las

características y componentes de cada producto, por lo que fue necesario recurrir al

método de estudio de tiempos para cada producto, específicamente en el área de

ensamblaje de bombas de voluta, autocebantes, turbina y sumergibles; en el área de

tablero y finalmente en mecanizado. En busca de obtener una referencia que sirva como

base al momento de planificar una orden de producción y tener noción de cuánto tiempo

se invierte en la fabricación de cada producto, reflejando también cuento tiempo se

pierde en cada proceso productivo mediante comparaciones del tiempo estándar con el

tiempo real de producción.

Luego de seleccionar al operario adecuado para realizar el estudio, se procedió a

tomar nota de las observaciones pertinentes para efectuar los cálculos de tiempo

normal, tiempo estándar, tiempo efectivo e inefectivo. (Ver Gráfico 5. Estudio de

tiempos para ensamblaje de bombas de agua); (Ver Gráfico 7. Estudio de tiempo para

tableros).

En el caso del área de mecanizado también se consideró el tiempo de preparación

de cada máquina antes de la puesta en marcha, factor importante para establecer la

cantidad adecuada de piezas a producir. (Ver Gráfico 8. Estudio de tiempos para

mecanizado de piezas).

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Gráfico 5. Estudio de tiempos para ensamblaje de bombas de agua

Operación : Ensamblaje de Bomba de Voluta CENTER LINE ROSCADA 15hp Área: Ensamblaje Página: 1 de 1 Fecha: Estudio Nº: 01 Unid. Med: Minutos

CICLO C TC TO TN C TC TO TN C TC TO TN C TC TO TN C TC TO TN C TC TO TN 1 4,5 10,8 2,7 7,0 3,2 2 6,0 9,0 4,8 8,0 5,4 3 4,0 9,6 2,4 9,0 2,0 4 3,8 9,0 2,3 6,0 1,2 5 4,3 10,2 2,6 7,0 4,8 6 3,5 8,4 4,4 8,0 3,6 7 3,0 7,2 1,5 7,0 3,6 8 2,8 6,6 1,7 6,0 3,2 9 6,0 12,0 2,6 6,3 2,4 10 3,0 7,2 1,8 6,2 2,3 11 4,5 10,8 2,7 10,0 6,0 12 4,0 9,6 2,4 9,2 1,5 13 3,8 9,0 2,3 8,2 4,8 14 3,3 7,8 4,8 2,2 1,2 15 16 17 18

TO total Calificación TN total Nº observ. TN promedio %suplementos tiempo est. Elem. Núm. Ocurrencias Tiempo estándar

TC TO Tiempo terminación Necesidades personales A 53,2 B 49,4 Tiempo transcurrido C TTAS D TTDS E Observaciones: F G

Tiempo total registrado Tiempo sintetico Tiempo no contado Observador: Emanuel Liscano Tiempo observado % de error de registro Operario:

27/03/2014

%

verificación de calificación

4,90 14

68,63 1,22 56,3

Resumen

07:30 a.m. 04:22 p.m.

Tiempo inicio 472

470 2

0,4%

5,93 13,41 4,09

Tiempo total ----

Descripción Fallas por rosca de voluta Fuga de Voluta

1 1 1

El tiempo de descanso de la planta es de 12:00pm-1:00pm

FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS

Elementos Ajuste del soporte al motor

Colocación de sellos, buje, impulsor y voluta

Preparación y fijación de bases

Preparación y prueba Hidrostática

Preparación y pintado de la bomba

102,6

---- ----

38,77 Tiempo estandar total (suma del tiempo estándar de todos los elementos): Resumen de suplementos Elementos extraños Verificación de tiempos

Especial % suplemento total

---- 21%

21%

Fatiga básica Fatiga variable

5% 4%

12%

21% 5,93 10,57

10,57 4,77 1 1

47,28 14

3,38 21%

13,41

127,2 1,22

155,18 14

11,08

4,77

45,2 1,22

55,16 14

3,94 21%

4,09

100,3 1,22

122,32 14

8,74 21%

38,8 1,22

Tiempo inefectivo

Tiempo efectivo 367,4

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Cuadro 8. Calificación de desempeño en el proceso de ensamblaje de la bomba

Center line roscada.

CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO

Habilidad Excelente B1 0,11

Esfuerzo Excelente B2 0,08

Condiciones Bueno C 0,02

Consistencia Buena C 0,01

Suma aritmética 0,22

Factor de desempeño 1,22

Cuadro 9. Suplementos recomendados en el proceso de ensamblaje de la bomba

Center line roscada.

SUPLEMENTOS

A. Suplementos constantes

1. Suplemento personal 5%

2.Suplemento por fatiga básica 4%

Total 9%

B. Suplementos variables

1.Suplemento por estar de pie 2%

2.Suplemento por posición anormal 0%

3.Uso de la fuerza o energía muscular 5%

4.Mala iluminación 0%

5. Condiciones atmosféricas 0%

6.Atención requerida 0%

7.Nivel de ruido 5%

8.Estrés mental 0%

9.Monotonía 0%

10.Tedio 0%

Total 12%

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Se obtuvo que el tiempo estándar para el proceso de ensamblaje de la bomba center

line roscada de 15hp es de 38,77 minutos; por lo tanto las horas estándar para realizar

14 bombas de este tipo equivale a 9,05 horas. El tiempo transcurrido durante el estudio

fue de 7,87 horas. (Ver Gráfico 6. Comparación de horas estándar trabajadas y horas

transcurridas).

Gráfico 6. Comparación de horas estándar trabajadas y horas transcurridas

El porcentaje de eficiencia de la mano de obra se expresa como:

E = 100 × He/Ht

Donde;

He=Horas estándar

Ht=Horas transcurridas

E = 100 ×9,05

7,87= 114,99%

De igual forma se realizó para todos los tipos de bombas de voluta, autocebante, turbina

y sumergibles.

7,2

8,2

9,2

Horas estándar trabajadas Horas transcurridas

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Gráfico 7. Estudio de tiempos para tableros

Operación: Ensamblaje de TABLERO TSHECO 1HP 1X110V

Área: Tablero

Página: 1 de 1 Fecha: 14/05/2014

Estudio Nº: 01 Unid. Mend: Minutos

CICLO C TC TO TN C TC TO TN C TC TO TN C TC TO TN C TC TO TN C TC TO TN

1 3,2 4,2 9,2 4,3 5,2

2 4,3 6,5 10 3,2 6,1

3 3,0 5,0 8 5,2 8,2

4 5,5 5,6 9,1 4,3 6,4

5 3,4 5,0 9 3,1 4,1

6 3,0 6,0 11,2 5,3 5,2

7 4,0 4,2 13 5 5,4

8 3,3 5,0 9,1 5,4 10,2

9 3,5 5,0 10 3,1 5,2

10 3,4 5,1 8,3 4,3 4,4

11 3,0 6,0 9,4 5,2 5,2

12 2,2 4,5 8,2 4,1 5,1

TO total

Calificación

TN total

Nº observ.

TN promedio

%suplementos

tiempo est. Elem.

Núm. Ocurrencias

Tiempo estándar

TC TO Tiempo terminación

A 31,2

B Tiempo transcurrido

C TTAS

D TTDS

E Observaciones:

F

G

Tiempo total registrado

Tiempo sintetico Tiempo no contado Observador: Emanuel Liscano

Tiempo observado % de error de registro Operario:

362

0

0%

Tiempo inefectivo

FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS

Elementos

verificación de calificación

%

M edición y perforación

de agujeros

Fijar breaker 2 polos,

bornera y supervisor

Corte de cable e

instalación

Nomenclatura y

fijación de fondo

Prueba de

funcionamiento

31,2

Necesidades personales

El tiempo de descanso de la planta es

de 12:00pm-1:00pm

41,32Tiempo estandar tota l (suma del tiempo estándar de todos los elementos):

Resumen de SuplementosElementos extraños Verificación de tiempos

Especial

% suplemento total

2%

19%

Tiempo total ----

Resumen

Descripción

Falta de etiquetas

19%

Fatiga básica

Fatiga variable

5%

4%

8%

19%

5,05 6,35

114,5

1,22

139,69

12

7,51

41,8

1,22

50,94

12

4,24

62,1

1,22

75,76

12

6,31

5,05 7,51

8,55

70,7

1,22

86,25

12

7,19

19%

13,85

52,5

1,22

64,05

12

5,34

19%

11,64

19%

6,35 8,55

1 1 1 1 1

13,85

02:30 p.m.

Tiempo inicio 07:30 a.m.

362

----

----

Tiempo efectivo 330,8

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Cuadro 10. Calificación de desempeño en el proceso de ensamblaje del Tablero

TSHECO 1HP 1X110V

CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO

Habilidad Excelente B1 0,11

Esfuerzo Excelente B2 0,08

Condiciones Bueno C 0,02

Consistencia Buena C 0,01

Suma aritmética 0,22

Factor de desempeño 1,22

Cuadro 11. Suplementos recomendados en el proceso de ensamblaje del Tablero

TSHECO 1HP 1X110V

SUPLEMENTOS

A. Suplementos constantes

1. Suplemento personal 5%

2.Suplemento por fatiga básica 4%

Total 9%

B. Suplementos variables

1.Suplemento por estar de pie 2%

2.Suplemento por posición anormal 0%

3.Uso de la fuerza o energía muscular 0%

4.Mala iluminación 0%

5. Condiciones atmosféricas 0%

6.Atención requerida 2%

7.Nivel de ruido 2%

8.Estrés mental 1%

9.Monotonía 1%

10.Tedio 0%

Total 8%

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Gráfico 8. Estudio de tiempos para mecanizado de piezas

ESTUDIO NÚM. 1 FECHA OPERARICIÓN Mecanizado de Impulsor CLD

Nro.Orden Cantidad 43 EQUIPO ROMI M510

MÁQUINA NÚMERO M510 HERRAMIENTAS ESPECIALES, PLANITLLAS ,DISPOSITIVOS, CALIBRADORES Llave allen 3/8, 6mm, 4mm; Calibre de rosca

CONDICIONES Operador de pie, luz adecuada, ruido intermitente- fuerte MATERIAL Fundición gris PARTE NÚM DEPTO. Mecanizado DESCRIPCIÓN Pieza para ensamblaje de bomba de voluta

Elemento núm.

Herramientaspequeñas, alimentación, velocidad, prof. de corte, etc.

Tiempo element al

Ocur/

ciclo

Tiempo total permitido

1.1 13,25 17,225 1.2 30 39 1.3 42 54,6 1.4 82 106,6

Total (preparación) 217,425 1.5 3 1 3,9 1.6 240rpm;300rpm 9,46 1 12,30 1.7 2 1 2,6

Total (cadapieza) 18,80

2.1 11 14,3 2.2 14 14 2.3 12 12

Total (preparación) 40,3 2.4 2 1 2,6 2.5 260rpm;300rpm 6 1 7,8 2.6 2 1 2,6

Total (cadapieza) 13

Tolerancias: 30% SUPERVISOR: 289,52 Observaciones: OPERARIO: CADA PIEZA (min) 31,80

OBSERVADOR: PREPARACIÓN (hrs) 4,30 APROBADO POR: HORAS/PIEZA 0,53

Emanuel Liscano

ACCIONES

I Fase

ESTUDIO DE TIEMPOS MECANIZADO

TOTAL (min)

Colocar pieza en el plato, ajustar y colocar mordazas Ajustar herramientas de corte Dar cero a piezas y medir herramientas Cargar programas en control y verificación del mismo

Colocar pieza en el plato e iniciar programa Mecanizado de la pieza Verificación dimensiones de la pieza con calibre

II Fase Colocar pieza en el plato, ajustar y colocar mordazas

26/06/2014

Dar cero a piezas y medir herramientas Cargar programas en control y verificación del mismo

Colocar pieza en el plato e iniciar programa

Mecanizado de la pieza

Verificación de dimensiones de la pieza con calibre

I Fase

II Fase

Cilindrado, Roscado

Refrentado

Refrentado

Cilindrado

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Cuadro 12. Suplementos recomendados para el proceso de mecanizado del

impulsor CLD

Suplementos

A. Suplementos constantes

Suplemento personal 5% Suplemento por fatiga básica 4%

B. Suplementos variables

Por estar de pie 2%

Uso de la fuerza 3%

Atención requerida 5%

Nivel de ruido 5%

Estrés mental 4%

Tedio 2%

Total 30%

Al momento de lanzar una orden de producción es importante tener como referencia

la cantidad mínima de piezas a mecanizar con respecto al tiempo de preparación. Es

una tarea generalmente de tiempo muy prolongado, realizar una orden de producción

solo para 2 impulsores traería como consecuencia un incremento en los gastos de

fabricación e ineficiencia de la mano de obra, esto por el tiempo perdido en alistar la

máquina para trabajar en el siguiente pedido.

A través del tiempo estándar de preparación se estableció la cantidad recomendada

de impulsores a mecanizar, se dividió este tiempo entre la cantidad de piezas y se tomó

como límite una duración no mayor a 0,25 horas de preparación por cada impulsor (Ver

Gráfico 9. Cantidad recomendada de impulsores CLD a mecanizar.)

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29

Gráfico 9. Cantidad recomendada de impulsores CLD a mecanizar

La cantidad mínima de impulsores CLD a mecanizar es 21 unidades, a partir de 21

piezas el tiempo de preparación es menor a 0,25 horas.

0,000,250,500,751,001,251,501,752,002,252,502,753,003,253,503,754,004,254,504,755,00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43

Tiempo Estándar Preparación

Nro. Piezas

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30

3. Identificación de causas de retraso en el proceso de ensamblaje de bombas de

agua

Mediante la utilización del diagrama de Pareto se definió las causas principales de

retrasos en la línea de ensamblaje de bombas, donde se separó los efectos pocos vitales

de los muchos triviales en el mes de abril y mayo de 2014. (Ver Gráfico 10. Diagrama

de Pareto de Abril 2014); (Ver Gráfico 11. Diagrama de Pareto de Mayo 2014). Esto

con el propósito de identificar cuáles son los problemas realmente significativos en el

proceso productivo y tener un punto de partida al momento de comenzar a

solucionarlos.

Gráfico 10. Diagrama de Pareto de causas de retraso de Abril 2014

En el mes de abril se observó que el principal problema que afectó el proceso

productivo fue las fallas de rosca en las volutas y carcasas, en muchos casos se necesitó

recortar los tornillos para poder completar el ensamble, además de impedir el uso de

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

5

10

15

20

25

30

Frec.

%acum.

Diagrama de Pareto de causas de retraso de Abril 2014

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31

las herramientas neumáticas para ajustar los tornillos, motivo por el cual las

operaciones durante este mes presentaron muchas paradas.

Al obtener este dato se determinó que esta falla fue originada por el uso de un

macho desgastado en el área de mecanizado. La medida a tomar fue reemplazar el

macho, se logró reducir en un cien por ciento las fallas por rosca en el mes siguiente.

Gráfico 11. Diagrama de Pareto de causas de retraso de Mayo 2014

En el mes de mayo el principal problema lo constituyo las fugas de carcasas o

volutas, falla que fue identificada al momento de realizar la prueba hidrostática, por lo

que represento una gran pérdida de tiempo debido a que las bombas ya estaban

ensambladas, esto implicó desmontar la carcasa o voluta y reemplazarla por otra para

ser probadas nuevamente.

Una de las causas de que llegaran tantas piezas con fugas en el área de ensamblaje

fue la falta de una prueba antes del proceso de mecanizado, para así detectar fugas y

evitar pérdidas de trabajo. Se logró disminuir en gran manera el porcentaje de fugas a

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

5

10

15

20

25

Frecuencia

%acum.

Diagrama de Pareto de causas de retraso de Mayo 2014

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32

través de mejoras de la aleación en el proceso de fundición y de la realización de una

prueba con kerosene, la cual consistió simplemente en vaciar este líquido en las piezas

por un tiempo determinado y verificar si traspasaba. Las mejoras se reflejaron en área

de ensamblaje y mecanizado, en todo proceso productivo es fundamental determinar

las fallas en las primeras etapas del mismo, para evitar desbarajustes en los siguientes

centros de trabajo.

Otro de los problemas que se presentó en el área fueron las fugas por empacaduras,

esto causado por la dificultad de encontrar materia prima en un mercado tan difícil, lo

que obligó a comprar otro tipo de empacaduras a las usadas normalmente por la

empresa. El oring no lograba comprimirse lo suficiente para impedir el paso de agua

entre la voluta y el soporte, falla detectada en el proceso de prueba hidrostática, se

necesitó realizar ajustes en el diseño de la voluta y elaborar planos donde se reflejó

dicha modificación.

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4. Balanceo de líneas de producción en el área de ensamblaje de bombas de agua

Para determinar la cantidad de operarios necesarios para trabajar cada orden de

producción en el área de ensamblaje se procedió a realizar los cálculos

correspondientes tomando en cuenta la duración de cada operación en el proceso de

ensamble de bombas de agua; además este estudio permitió distribuir a los operarios

en cada estación de acuerdo a la carga de trabajo. (Ver Gráfico 12. Balanceo de línea

para el ensamblaje de la Bomba Center line bridada).

Gráfico 12. Balanceo de Línea para el ensamblaje de la Bomba Center Line

bridada

La iteración 2 obtuvo el mayor porcentaje de balance, por lo tanto la cantidad de

operarios necesarios para ensamblar la bomba Center line bridada es de tres operadores,

Operación : Ensamblaje de Bomba de Voluta CENTER LINE BRIDADA 15hp T Área: Ensamblaje Página: 1 de 1 Fecha: 27/03/2014 Estudio Nº: 01 Unid. Med: Minutos

TIEMPO (min) OP TIEMPO (min) OP TIEMPO (min) OP Ensamblaje 37,8 1 18,9 2 12,6 3 Prueba hidrostática y Pintura 16,2 1 16,2 1 16,2 1

Minuto total OP Ciclo de Control Nro. OP Tiempo de Línea % Balance

ITERACION 3

BALANCEO DE LÍNEA

54 37,8

2

71% 75,6

83%

54 18,9

3 56,7 95%

54 16,2

4 64,8

ITERACION 1 ITERACION 2 DESCRIPCIÓN

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de los cuales dos deben realizar la operación de ensamble y uno para efectuar la prueba

hidrostática y pintado de la bomba. De igual forma se realizó con los otros tipos de

bombas ensambladas en el área.

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CONCLUSIONES

En el transcurso de las pasantías se desarrolló distintos métodos de ingeniería

enfocados en la optimización de los procesos productivos de bombas de agua de voluta,

autocebantes, tipo turbina y sumergibles; de tableros electrónicos y mecanizado de

piezas, productos pertenecientes a la línea Bombagua de Sánchez & CIA; Industrial

S.A; dicho estudio sirvió para realizar cálculos de productividad, capacidades del

proceso, balanceo de líneas de producción, medir la eficiencia y establecer metas de

producción.

-A través del estudio de los tiempos se registró los tiempos y ritmos de trabajo

necesarios para la realización de cada una de las operaciones involucradas en el

ensamblaje de bombas de agua, tableros y mecanizado de piezas; con este dato se logró

calcular el tiempo improductivo de cada orden de producción.

En el caso del ensamblaje de la bomba de voluta Center Line roscada de 15hp se

obtuvo un tiempo estándar de 38,77min por unidad, lo que reflejó un buen

comportamiento en el proceso ya que no sobrepasó los límites de control, el estudio

arrojo un tiempo real transcurrido de 33,73min por unidad.

Para el ensamblaje del Tablero TSHECO 1hp 1x110v se estableció un tiempo

estándar de 41,32min por unidad; sobrepasar este tiempo significaría alteraciones en el

proceso productivo debido a elementos extraños.

En el caso del proceso de mecanizado del impulsor CLD se estableció un tiempo

estándar de mecanizado por pieza de 31,80min y un tiempo de preparación de

4,30horas para la puesta en marcha del torno CNC. Se determinó que la cantidad

mínima de piezas a mecanizar por preparación es de 21 unidades.

-Por medio del diagrama de Pareto se identificó las causas principales de retraso en el

área de ensamblaje de bombas, con esta herramienta de calidad se estableció un nivel

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de prioridad donde se detectó que los efectos de mayor influencia fueron los problemas

de roscado y fugas de las volutas.

En el mes de Abril de 2014 se detectó 25 volutas o carcasas con problemas de

roscado; problema que fue resuelto en su totalidad con la verificación y cambio de

machos desgastados en el área de mecanizado.

En el mes de Marzo de 2014 se identificó 20 fugas de volutas o carcasas en el área

de ensamblaje; por esto fue necesario implementar una prueba en el área de fundición

que consistió en detectar fugas con la aplicación de kerosene sobre las volutas.

-Con el balanceo de línea se elaboró un plan de trabajo para cada orden de producción

en el área de ensamblaje, con la finalidad de distribuir equitativamente la carga de

trabajo de la mano de obra y lograr mayor fluidez en el proceso productivo.

En el caso del ensamblaje de la bomba de voluta Center Line Bridada de 15hp T se

determinó que la cantidad de operarios necesarios para mantener continuidad en la línea

productiva es de 3 operadores; 2 para el ensamblaje y 1 para la prueba y pintura.

Cálculo que obtuvo el mayor porcentaje de balanceo con 95%.

La aplicación del estudio de métodos tuvo como objetivo mejorar los procesos,

procedimientos y lugar de trabajo en Sánchez & CIA; Industrial S.A, se realizó una

valorización de desempeño de las operaciones para medir el grado de utilización de los

recursos y de esta manera eliminar desperdicios de tiempo, materiales y esfuerzo.

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RECOMENDACIONES

Luego de evaluar los procesos y procedimientos de la línea bombagua de Sánchez

& CIA; Industrial S.A, e identificar los factores que afectan su eficiencia, se realizó

una serie de recomendaciones dirigidas a la optimización de los procesos de esta línea.

La propuesta es la siguiente:

-Hacer uso del estudio de tiempos para establecer límites de control y medir la

eficiencia del proceso productivo mediante comparaciones de tiempo estándar con

tiempo real transcurrido.

-Implementar un plan de trabajo para trabajar las órdenes de producción de bombas de

agua en el área de ensamblaje como el descrito en el estudio de balanceo de línea, esto

para garantizar la adecuada distribución de operarios y una buena administración de

recursos.

-Implementación de herramientas neumáticas para reducir tiempos y esfuerzos de

ensamblaje de bombas de agua.

-Instalación de una grúa en el área de ensamblaje de bombas de agua específicamente

en el lugar donde se encuentran las mesas de ensamble, esto para reducir y facilitar el

traslado de las bombas a la banda transportadora.

-En la estación de prueba hidrostática del área de ensamblaje de bombas de agua se

recomienda sustituir el uso de teflón para bombas de bajo hp, por gomas para sistemas

de conexión rápida con la finalidad de reducir los tiempos de probado.

-Implementar el método de las 5S para mejorar las condiciones de trabajo del área de

ensamblaje de bombas de agua y así reducir gastos de tiempo y energías. Actualmente

las estaciones de trabajo presentan mucho desorden y es difícil ubicar las herramientas

de trabajo.

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-Hacer uso de la cantidad recomendada de piezas a mecanizar al momento de realizar

una orden de producción para mejor aprovechamiento de los tiempos de preparación

de cada torno de control numérico.

-Chequear machos y calibres utilizados en el área de mecanizado para realizar las

roscas y verificar las dimensiones de las piezas.

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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Balanceo de línea: Es una distribución de actividades secuenciales de trabajo en los

centros laborales para lograr el máximo aprovechamiento posible de la mano de obra,

así como del equipo, y de esa manera reducir o eliminar el tiempo ocioso.

Bomba Centrífuga Autocebante: Es aquella que tiene en su carcasa un depósito

donde circula parte del líquido bombeado. Al detenerse la bomba, este depósito o

reservorio queda lleno y, al reiniciar su funcionamiento, la bomba utiliza este líquido

para comenzar a funcionar y crear nuevamente el vacío que permita la succión.

Bomba Centrífuga de Voluta: Es aquella en donde el impulsor descarga en una caja

de forma de espiral que se expande progresivamente, proporcionada en tal forma que

la velocidad del líquido se reduce en forma gradual. Por este medio, parte de la energía

de velocidad del líquido se convierte en presión estática.

Bombas Sumergibles: Es una bomba que tiene un impulsor sellado a la carcasa. El

conjunto se sumerge en el líquido a bombear. La ventaja de este tipo de bomba es que

puede proporcionar una fuerza de elevación significativa pues no depende de la presión

de aire externa para hacer ascender el líquido.

Bomba tipo Turbina: Es aquella cuya sección hidráulica se sumerge en el líquido a

bombear, con el motor montado en seco en la parte superior del pozo o cántara. La

descarga se produce a través de la columna de descarga común, donde se encuentra el

eje de la bomba. Las bombas verticales de turbina tienen un eje vertical con cojinetes

deslizantes lubricados por el líquido bombeado. En este tipo de bomba se producen

remolinos en el líquido por medio de los álabes a velocidades muy altas dentro del

canal anular en el que gira el impulsor.

Cuello de botella: Es una demora que ocurre cuando una parte del proceso se mueve

más lento o más rápido respecto a los pasos previos. El resultado es la acumulación de

un componente en un puesto del proceso.

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Diagrama Pareto: Es una herramienta de análisis que ayuda a tomar decisiones en

función de prioridades, cuyo principio establece que el 80% de los problemas se pueden

solucionar, si se eliminan el 20% de las causas que los originan.

Estudio de tiempos: Actividad que implica la técnica de establecer un estándar de

tiempo permisible para realizar una tarea determinada, con base en la medición del

contenido del trabajo del método prescrito, con la debida consideración de la fatiga y

las demoras personales y los retrasos inevitables

Tablero Electrónico: Son gabinetes en los que se concentran los dispositivos de

conexión, control, maniobra, protección, medida, señalización y distribución, todos

estos dispositivos permiten que una instalación eléctrica funcione adecuadamente.

Torno de control numérico: se refiere a una máquina herramienta que se utiliza para

mecanizar piezas de revolución mediante un software de computadora que utiliza datos

alfa-numéricos, siguiendo los ejes cartesianos X, Y, Z. Se utiliza para producir en

cantidades y con precisión porque la computadora que lleva incorporado controla la

ejecución de la pieza.

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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Burgos, F. (1995). Ingeniería de Métodos, Calidad y Productividad. (4ª. ed.).

Venezuela: Clemente C.A.

Kalpakjian S. (2008). Manufactura, Ingeniería y Tecnología. (5ª ed.). México: Pearson

Educación.

Niebel, B. (2004). Ingeniería Industrial: Métodos, estándares y diseño del trabajo. (11ª

ed.). México: Alfaomega.

Salazar, B. Ingenieros Industriales: Ingeniería Industrial. Documento en línea.

Disponible: http://ingenierosindustriales.jimdo.com/. Consulta: 2014, Marzo 17

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ANEXOS

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Bomba de voluta Center line bridada

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Bomba de voluta Center line Roscada

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45

Diagrama de partes de la bomba Center line bridada y roscada

.

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Bomba Autocebante serie A

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Diagrama de partes de la Bomba Autocebante serie A

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Bomba Sumergible

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Bomba tipo Turbina

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Diagramas de partes bomba tipo Turbina