diseño de una unidad productiva de uniformes para los

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Universidad de La Salle Universidad de La Salle Ciencia Unisalle Ciencia Unisalle Ingeniería Industrial Facultad de Ingeniería 1-1-2018 Diseño de una unidad productiva de uniformes para los internos Diseño de una unidad productiva de uniformes para los internos de la Cárcel La Modelo de Bogotá de la Cárcel La Modelo de Bogotá María Fernanda Martínez Corredor Universidad de La Salle, Bogotá Paula Alejandra Villanueva Chiguasuque Universidad de La Salle, Bogotá Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_industrial Citación recomendada Citación recomendada Martínez Corredor, M. F., & Villanueva Chiguasuque, P. A. (2018). Diseño de una unidad productiva de uniformes para los internos de la Cárcel La Modelo de Bogotá. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_industrial/71 This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ingeniería at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Ingeniería Industrial by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact [email protected].

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Page 1: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

Universidad de La Salle Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle Ciencia Unisalle

Ingeniería Industrial Facultad de Ingeniería

1-1-2018

Diseño de una unidad productiva de uniformes para los internos Diseño de una unidad productiva de uniformes para los internos

de la Cárcel La Modelo de Bogotá de la Cárcel La Modelo de Bogotá

María Fernanda Martínez Corredor Universidad de La Salle, Bogotá

Paula Alejandra Villanueva Chiguasuque Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_industrial

Citación recomendada Citación recomendada Martínez Corredor, M. F., & Villanueva Chiguasuque, P. A. (2018). Diseño de una unidad productiva de uniformes para los internos de la Cárcel La Modelo de Bogotá. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_industrial/71

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Page 2: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

DISEÑO DE UNA LINEA PRODUCTIVA DE UNIFORMES

PARA LOS INTERNOS DE LA CÁRCEL LA MODELO DE BOGOTÁ

MARIA FERNANDA MARTINEZ CORREDOR

PAULA ALEJANDRA VILLANUEVA CHIGUASUQUE

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

BOGOTÁ D.C.

MAYO DE 2018

Page 3: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

DISEÑO DE UNA UNIDAD PRODUCTIVA DE UNIFORMES

PARA LOS INTERNOS DE LA CÁRCEL LA MODELO DE BOGOTÁ

MARIA FERNANDA MARTINEZ CORREDOR

PAULA ALEJANDRA VILLANUEVA CHIGUASUQUE

Proyecto de grado para optar al título de Ingeniero(a) Industrial

TUTOR:

JAIR EDUARDO ROCHA GONZÁLEZ

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

BOGOTÁ D.C.

MAYO DE 2018

Page 4: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

Nota de aceptación

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Msc. Ing. Carlos Andrés Arango Londoño

Jurado 1

_________________________________________

Msc. Iván Diego López Aguilar

Jurado 2

Bogotá, Colombia. 25 de mayo de 2018

Page 5: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

RESUMEN

El instituto nacional penitenciario y carcelario (INPEC) cuenta con talleres de producción en los

diversos centros de reclusión, que tiene como propósito el aprendizaje y la redención de penas de

reclusos en calidad de sindicados. Para lo cual, estos centros de reclusión presentan actividades y

espacios dedicados a campos productivos como marroquinería, hilado, trabajo de madera, entre otros.

En este proyecto, se contempla la realización de una unidad productiva en el establecimiento

penitenciario “La Modelo”, dado que en dicho lugar es posible encontrar varios talleres de

producción, pero también diferentes espacios que no están siendo aprovechados en ninguna actividad,

como es el caso de la bodega número cinco en la cual se quiere implementar una línea de producción

de uniformes como una propuesta de auto- abastecimiento de la demanda de estos materiales por los

propios reclusos presentes en el lugar.

Por tanto, este trabajo propondrá un diseño de un sistema productivo de manufactura, bajo una

estructura de análisis y diseño de ingeniería, teniendo en cuenta los principios de mercado,

formulación de proyectos y análisis de procesos productivos.

PALABRAS CLAVES

Sistema penitenciario, fabricación de ropa, actividad productiva, diseño

Page 6: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

“Cuando amamos, siempre nos esforzamos por ser mejores de lo que somos.

Cuando nos esforzamos por ser mejor de lo que somos,

todo a nuestro alrededor se vuelve mejor”

Paulo Coelho

A Dios,

por su infinita bondad y amor,

por permitirme llegar hasta este punto

y haberme dado salud para lograr mis objetivos.

A mi mamá,

por enseñarme a luchar por alcanzar mis logros

además, ser mi mayor apoyo y siempre creer en mí.

A mi papá,

a pesar de no estar físicamente siempre me ha acompañado.

A mi hermana,

por ser mi ejemplo y guía, por el apoyo constante

y las palabras de aliento en todo momento

María Fernanda Martínez Corredor

Page 7: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

A Dios,

Por todas las bendiciones y cosas maravillosas

que me han pasado en la vida son obras tuyas señor,

Por tu amor y guía a lo largo de mi carrera y mi vida

A mis padres y hermano

Por ser el motor de mi vida, que me ayuda

diariamente a dar lo mejor de mí para cumplir

mis objetivos profesionales y sueños.

A mi abuela,

Por ser mi apoyo más incondicional

Paula Alejandra Villanueva

Page 8: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

AGRADECIMIENTOS

Los autores expresan su agradecimiento:

En primer lugar, al director de esta tesis, Ing. Jair Eduardo Rocha González, por la dedicación,

dirección y apoyo que ha brindado a este trabajo. Gracias por la confianza ofrecida durante el

desarrollo de la carrera y el desarrollo del trabajo de grado.

Asimismo, agradecemos al teniente Álvaro Pulido y el sargento Carlos Orjuela, por brindarnos la

oportunidad de desarrollar nuestro trabajo de grado en las instalaciones penitenciarias cárcel La

Modelo, además de su colaboración, acompañamiento y disposición en las diferentes visitas

realizadas.

Un trabajo de investigación es siempre fruto de ideas, esfuerzos que corresponden a otras personas.

En este caso nuestro más sincero agradecimiento a Yolanda Villanueva, por su orientación y atención

a nuestras consultas en el área textil fueron de suma ayuda, con cuyo esfuerzo y disposición por

colaborarnos estaremos siempre en deuda.

Un trabajo de investigación es también fruto del reconocimiento y del apoyo vital que nos ofrecen las

personas que nos estiman, sin el cual no tendríamos la fuerza y energía que nos anima a crecer como

personas y como profesionales. Gracias a nuestras familias, padres, hermanos porque por el tiempo y

apoyo que nos han concedido durante el desarrollo del trabajo de grado. Sin su apoyo este trabajo

nunca se habría escrito y, por eso, este trabajo es también el suyo.

A todos, muchas gracias.

Page 9: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

CONTENIDO

CAPITULO 1 ................................................................................................................................... 14

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................................ 14

1.1. Descripción del Problema ................................................................................................. 14

1.2. Justificación y delimitación del proyecto .......................................................................... 15

1.3. Formulación del problema ................................................................................................ 15

1.4. Objetivos ........................................................................................................................... 16

1.4.1. Objetivo General ....................................................................................................... 16

1.4.2. Objetivos Específicos ................................................................................................. 16

1.5. Metodología ...................................................................................................................... 16

1.6. Marco Teórico ................................................................................................................... 17

1.7. Antecedentes (estado del arte) .............................................................................................. 19

CAPITULO 2 ................................................................................................................................... 23

DIAGNÓSTICO DE RECURSOS Y CONDICIONES ACTUALES......................................... 23

2.1 Diagnóstico de recursos disponibles en la actualidad ............................................................ 23

2.2 Disponibilidad de áreas ........................................................................................................... 24

2.3. Diagnóstico de intereses y objetivos en la unidad productiva de confección textil .............. 24

2.4. Definición y parámetros para el funcionamiento de la unidad productiva textil .................. 27

2.5. Conclusiones del capítulo ....................................................................................................... 28

CAPITULO 3. .................................................................................................................................. 29

REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA ........................................................... 29

3.1 Producto .................................................................................................................................. 29

3.2 Análisis de datos históricos y pronósticos. .............................................................................. 29

3.2.1 Análisis de datos ............................................................................................................... 30

3.2.2 Pronostico ........................................................................................................................ 33

3.3 Planeación especifica de la planta .......................................................................................... 35

3.3.1 Programa producción ....................................................................................................... 35

3.3.2 Proceso tecnológico ......................................................................................................... 35

3.3.3 Proceso productivo .......................................................................................................... 37

3.3.4 Capacidad requerida ........................................................................................................ 38

3.3.5 Maquinaria ....................................................................................................................... 40

3.3.6 Operarios .......................................................................................................................... 44

Page 10: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

3.3.7 Materiales ........................................................................................................................ 45

3.3.8 Áreas ................................................................................................................................. 46

3.3.9 Conclusiones del capítulo ..................................................................................................... 48

CAPITULO 4 ................................................................................................................................... 49

DISEÑO DE UNA UNIDAD PRODUCTIVA .............................................................................. 49

4.1 Organización de la unidad productiva..................................................................................... 49

4.1.1 Estructura ......................................................................................................................... 49

4.2 Modelo de integración de áreas ............................................................................................. 51

4.3 Propuesta ................................................................................................................................ 53

4.4 Conclusiones del capítulo. ....................................................................................................... 54

CAPITULO 6 ................................................................................................................................... 55

ANALISIS ECONOMICO ............................................................................................................. 55

6.1 Presupuesto ............................................................................................................................ 55

6.2 Flujo de Caja ............................................................................................................................ 59

6.3 Indicadores .............................................................................................................................. 61

6.4 Conclusiones del capitulo ........................................................................................................ 62

CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................. 63

7.1. Conclusiones........................................................................................................................... 63

7.2. Recomendaciones .................................................................................................................. 63

ANEXOS .......................................................................................................................................... 66

Anexo A ......................................................................................................................................... 66

Anexo B ......................................................................................................................................... 68

Anexo C ......................................................................................................................................... 69

Anexo D ......................................................................................................................................... 71

Anexo E .......................................................................................................................................... 72

Anexo F .......................................................................................................................................... 73

Anexo G ......................................................................................................................................... 74

Anexo H ......................................................................................................................................... 75

Anexo I ........................................................................................................................................... 76

Page 11: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Datos históricos población reclusa. .................................................................................................... 29 Tabla 2:Resultado prueba de rachas ................................................................................................................ 31 Tabla 3 Coeficientes de correlación ................................................................................................................. 31 Tabla 4 Indicadores de pronostico ................................................................................................................... 33 Tabla 5 Datos pronosticados ............................................................................................................................ 34 Tabla 6 Proceso tecnológico ............................................................................................................................ 36 Tabla 7 Calculo de capacidad requerida ......................................................................................................... 39 Tabla 8 Funciones maquinaria ........................................................................................................................ 40 Tabla 9 Alternativas selección tecnológica ...................................................................................................... 40 Tabla 10 Matriz juicio ...................................................................................................................................... 41 Tabla 11 Matriz normalizada ........................................................................................................................... 42 Tabla 12 Calculo de peso final ......................................................................................................................... 42

Tabla 13 Pesos de las diferentes alternativas .................................................................................................. 43

Tabla 14 Selección tecnológica ........................................................................................................................ 43 Tabla 15 Calculo maquinaria .......................................................................................................................... 44 Tabla 16 Tiempo operarios .............................................................................................................................. 44 Tabla 17 Calculo operarios .............................................................................................................................. 45 Tabla 18 Calculo de materia prima e insumos ................................................................................................. 45 Tabla 19 Estaciones de producción .................................................................................................................. 49 Tabla 20 Flujo entre estaciones ....................................................................................................................... 49 Tabla 21 Áreas de la unidad productiva .......................................................................................................... 51 Tabla 22 Prioridad entre las áreas .................................................................................................................. 51 Tabla 23 Definición de las razones para determinar las prioridades. ............................................................. 52 Tabla 24 Matriz de relaciones evaluadas ......................................................................................................... 52 Tabla 25 Presupuesto materias primas e insumos para la elaboración de una dotación ................................ 55 Tabla 26 Análisis de costos unitarios para la adecuación de la infraestructura. ............................................ 56 Tabla 27 Presupuesto maquinaria y equipos ................................................................................................... 59 Tabla 28 Indicadores financieros. .................................................................................................................... 61

Page 12: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1:Proceso de Manufactura de textiles ............................................................................................ 18 Ilustración 2:Plano de la bodega 5 del centro penitenciario La Modelo. Escala: 1:10. Fuente: Autores ....... 24 Ilustración 3 Factor de áreas para la maquina cortadora ............................................................................... 48

Page 13: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

LISTA DE GRÁFICAS

Gráfica 1 Población reclusa. ......................................................................................................................... 30

Gráfica 2 Correlograma ................................................................................................................................. 32

Gráfica 3:señal de Rastreo ............................................................................................................................. 34

Page 14: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

LISTA DE DIAGRAMAS

Diagrama 1Diagrama de flujo para el análisis de datos. Fuente: Autores ..................................................... 30 Diagrama 2 Diagrama de operaciones para pantalón. Fuente: Autores ......................................................... 37 Diagrama 3 Diagrama de operaciones para camisa. Fuente: Autores. ........................................................... 38 Diagrama 4 Flujo de materiales. Fuente: Autores ........................................................................................... 47 Diagrama 5 Ordenamiento de las estaciones mediante el método triangular ................................................. 51 Diagrama 6 Matriz SLP desarrollada .............................................................................................................. 52 Diagrama 7 Propuesta SLP .............................................................................................................................. 53 Diagrama 8 Método CPM o ruta critica .......................................................................................................... 58

Page 15: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

CAPITULO 1

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción del Problema

Según los informes estadísticos del INPEC, actualmente existe una población de 116.214 internos en

las diferentes regiones (central, oriente, occidente, noroeste, norte y viejo caldas) veintinueve

departamentos y ciento treinta y cinco establecimientos carcelarios en el país. Pero la capacidad de

estos establecimientos solo puede albergar 79.051 internos entre hombres y mujeres en calidad de

condenados y sindicados, por ende, existe una sobrepoblación de 37.163 con un porcentaje de

47,01%.

Dentro de este panorama, del centro penitenciario carcelario La Modelo, en la cual se pretende

desarrollar esta propuesta, cuenta con un hacinamiento de 62,4%, la cual se tasa en una población

actual que sobrepasa en 1924 la capacidad con la que cuenta este establecimiento, pudiendo clasificar

en dos grupos, lo cuales de acuerdo a su vinculación judicial se agrupan en condenados y sindicados

con 2237 y 2754 personas respectivamente, teniendo una población total de 5005 reclusos, (INPEC,

Población Intramural Nacional, 2016)

En otro aspecto, el INPEC ha iniciado con varias estrategias de nivel táctico y operativo contando

con la participación de las dependencias e internos para el beneficio de los internos en formación y

gestión del establecimiento penitenciario, la cual ha mostrado la disponibilidad de algunos espacios

que pueden ser usados en la creación de talleres para uso productivo y de rehabilitación y

resocialización de los reclusos. (INPEC, Población Intramural Nacional, 2016)

De esta manera, con el fin de aportar al fortalecimiento de las capacidades y potencial de los internos

desde los centros de reclusión, así como la promoción del desarrollo humano e integral, la

disminución de la reincidencia, prevención del delito y reinserción social, en la cárcel Modelo a la

fecha se realizan diferentes actividades productivas tales como plan ambiental, elementos de aseo y

expendio, además de talleres de producción de bisutería, fibras y materiales sintéticos, maderas,

marroquinería, telares y tejidos, entre otros, los cuales de acuerdo a las directivas de esta institución

pueden ser fortalecidos; Pero también se ha propuesto a futuro la creación de nuevos talleres y centros

de rehabilitación y formación como la formación de un taller de fabricación de uniformes para

autoconsumo inicialmente.

Por tanto, en el área de talleres de producción ubicada en la zona norte de la cárcel hay diferentes

espacios que no están siendo aprovechados puesto que las instalaciones no tienen infraestructura

adecuada en cuanto a iluminación, desgaste de paredes y pisos entre otros, como es el caso de la

bodega número cinco en el cual se quiere implementar una línea de producción textil de uniformes

como una propuesta de abastecimiento de la demanda interna actual, donde los internos participaran

en el taller adquiriendo capacidades y habilidades que les servirán tanto para utilizar el tiempo libre

en la cárcel como oportunidad de aprendizaje de un nuevo oficio que pueden ejercer al cumplir la

condena.

Page 16: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

1.2. Justificación y delimitación del proyecto

El artículo 79 del Código Penitenciario y Carcelario considera que el trabajo en los establecimientos

de reclusión es obligatorio para los condenados, como medio terapéutico adecuado a los fines de la

resocialización. Asimismo, “a los detenidos y condenados se les abonará un día de reclusión por dos

días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo...” ‘

Dando cumplimiento al artículo mencionado anteriormente en la cárcel La Modelo se realizan

diferentes talleres de actividades productivas instalados dentro de bodegas en la zona norte del centro

penitenciario. Actualmente existen espacios que no son aprovechados, por tal razón se quiere

implementar nuevos proyectos, entre estos una línea de producción de uniformes, buscando que los

internos de la cárcel utilicen su tiempo en actividades que incentiven al aprendizaje de una destreza

u oficio que la puedan desarrollar cuando terminen su condena.

Por tal razón, encontramos un motivo para contribuir a nivel social en el centro penitenciario Modelo,

aportando nuestros conocimientos en Ingeniería Industrial en una propuesta de desarrollo de una

nueva línea de producción de uniformes como método de autoabastecimiento de la demanda interna

de uniformes en la cárcel La Modelo.

Se realizó una recopilación de información en diferentes periódicos y revistas como: la revista

Semana, periódico El Tiempo, periódico El Frente, diario La República y diario El Colombiano, y se

obtuvo que al año el costo de mantener un interno(a) es de $ 13.336.449, incluyendo la dieta diaria,

los servicios públicos, la seguridad y vigilancia y los traslados a audiencias entre otros gastos.

Se tiene en cuenta que el costo total anual de manutención de los internos en Colombia en el año 2016

es de $ 1.610.189.506.464, donde 77.393 se destina a los condenados y 43.343 a los sindicados; el

cual representa el 13,66% del total del presupuesto que le asigna el Gobierno al INPEC. (Flores &

Vaquero, 2017) Con base a estos datos, se calculó el costo de mantener los internos en el centro

penitenciario y carcelario La Modelo tiene un valor asociado anual de $66.748.927.245 en el cual

actualmente hay 5005 reclusos, donde 2266 son condenados y 2725 son sindicados.

Se espera con este trabajo de grado, utilizar los conocimientos adquiridos durante en desarrollo de la

carrera para desarrollar los objetivos propuestos y contribuir con el desarrollo de la unidad productiva

de confección de uniformes ya que dicha unidad productiva contribuirá en un futuro al abastecimiento

de la demanda interna del centro penitenciario, reduciendo así gastos dentro del centro además que

se gestiona un mejor aprovechamiento de los recursos financieros destinados para dicho fin

1.3. Formulación del problema

Ante esta situación y de acuerdo con la proyección de espacios establecida por los lineamientos

oficiales de la Cárcel La Modelo, las autoras del proyecto, pretenden dar respuesta a la siguiente

pregunta: ¿Cuáles son los recursos productivos necesarios para generar una unidad productiva textil

en la cárcel Modelo que beneficie a los internos en su formación y la gestión del establecimiento

penitenciario la Modelo?

Page 17: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Diseñar una propuesta para una unidad productiva de fabricación de uniformes, como

alternativa de formación, autoconsumo y productividad de los internos en el establecimiento

de reclusión -Cárcel la Modelo- En la ciudad de Bogotá, mediante el uso de técnicas de

análisis de requerimientos de recursos

1.4.2. Objetivos Específicos

o Establecer un diagnóstico de las condiciones de los recursos disponibles, que pueden ser

utilizados en la unidad productiva en la actualidad, con el fin de establecer un inventario

inicial de activos utilizables en el diseño propuesto.

o Determinar los requerimientos y cantidades de productos proyectados a fabricar en taller

textil en la instalación del centro penitenciario Modelo, que permitan establecer un diseño de

proceso adecuado para la propuesta.

o Realizar un diseño de una unidad productiva para la producción y satisfacción de la demanda

de uniformes de los internos del centro penitenciario.

o Establecer un análisis costo inversión-beneficio de instalación y montaje del taller de

confección en el centro penitenciario la Modelo.

1.5. Metodología

Fase I: Establecer un diagnóstico de las condiciones de los recursos disponibles, que pueden ser

utilizados en la unidad productiva en la actualidad, con el fin de establecer un inventario inicial de

activos utilizables en el diseño propuesto.

Actividad 1. Estimación de los recursos disponibles para el montaje de una unidad productiva

de confección en el centro penitenciario Modelo

Actividad 2. Evaluar el estado de los recursos disponible y utilizables en la unidad productiva

de confección en el centro penitenciario Modelo

Actividad 3. Establecer las restricciones y limitaciones, políticas, lineamientos y metas

esperadas de la unidad productiva de confección de uniformes en el centro penitenciario La

Modelo

Fase 2. Determinar los requerimientos y cantidades de productos proyectados a fabricar en taller textil

en la instalación del centro penitenciario Modelo, que permitan establecer un diseño de proceso

adecuado para la propuesta.

Actividad 1. Estimar las cantidades y diversidad de productos a realizar en la unidad

productiva del centro penitenciario Modelo

Page 18: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

Actividad 2. Selección de estrategias para satisfacer los requerimientos, es decir los métodos

que serán utilizados para alcanzar los requerimientos establecidos y seleccionados.

Actividad 3 Establecer el programa de producción, proceso tecnológico a implementar,

cálculo de capacidad requerida, maquinaria, operarios, materiales, áreas.

Fase 3 Realizar un diseño de una unidad productiva para la producción y satisfacción de la demanda

de uniformes de los internos del centro penitenciario.

Actividad 1 Establecimiento de la propuesta de la unidad productiva de confección de

uniformes en el centro penitenciario Modelo.

Actividad 2. Diseño de planos de la propuesta de la unidad productiva de confección de

uniformes en el centro penitenciario Modelo.

Fase 4 Establecer un análisis costo-beneficio de instalación y montaje del taller de confección en la

en el centro penitenciario la Modelo

Actividad 1. Determinar el presupuesto para la realización de la unidad productiva.

Actividad 2. Realizar el flujo de caja del proyecto.

Actividad 3. Calculo de beneficios mediante indicadores.

1.6. Marco Teórico

Históricamente el sector Textil-Confección ha desempeñado un papel fundamental en la economía

colombiana, gracias a su efecto sobre el empleo, la dinámica empresarial y el impulso de la

industrialización del país. La industria nacional de textiles y confecciones dispone de alto potencial

de crecimiento. Se beneficia de sistemas especiales de exportación e importación y de incentivos aún

vigentes como las zonas francas, el Plan Vallejo y el régimen de comercializadoras internacionales.

La creciente demanda de textiles, las importaciones de esta categoría aumentaron a una tasa

compuesta anual de 15%, entre 2010 y 2014 para suplir los requerimientos del mercado local y oferta

exportable de bienes terminados hacia principales socios comerciales como Estados Unidos, México

y Ecuador. Adicionalmente Entidades como el SENA (Servicio educativo nacional), ofrecen

capacitaciones gratuitas a las empresas y trabajadores, actualmente cuenta con más de 26 programas

especializados para el sector textil y confecciones con cobertura nacional. (ProColombia, 2015).

El sector Textil-Confección esta integrado por diversos procesos y actores estratégicos; en primer

lugar se encuentran los proveedores que instalan en el mercado los insumos primarios de la industria

incluyendo materiales y fibras (naturales como algodón y lana y/o sintéticas como Poliéster y nylon);

en segundo lugar se identifican las empresas textilerías (hilatura, tejeduría) quienes tienen a su cargo

el proceso de manufactura con la preparación y transformación del Hilo (Tejido, acabado, bordado,

estampado, teñido, etc.); seguido de las empresas de confección encargadas de la elaboración de

productos finales y oferta de servicios complementarios para diferentes industrias (Industria de ropa,

productos de hogar, entre otras); finalizando se encuentran las empresas dedicadas a la

Page 19: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

comercialización (por mayor y por menor) mediante diferentes canales y el consumidor final.

(Cabrera, 2013).

De esta forma este proyecto pretende abordar el diseño de un taller especializado focalizado en el

eslabón productivo de confección de prendas, el cual tendrá como producto final los uniformes de los

reclusos de la cárcel Modelo de Bogotá en el proceso de transformación participan empresas que se

encargan de la producción y venta de fibras y otros insumos, empresas textilerías que transforman el

hilo en telas preparadas. Como se puede observar en la ilustración 1 (Galindo, 2017)

Ilustración 1:Proceso de Manufactura de textiles

Fuente (Galindo, 2017)

En otro aspecto, se define un sistema productivo como el proceso de producción a llevar a cabo un

producto de tal manera que se logren las metas propuestas al inicio del proceso, por esto es importante

establecer el diseño del proceso productivo donde se establece los lineamientos del proceso, es decir,

las posibles instalaciones productivas donde se lleva a cabo una toma de decisión respecto a la

ubicación, capacidad, distribución de planta entre otras, ya que estas tendrán repercusión en el éxito

o fracaso de la organización.

El diseño del proceso productivo es de suma importancia puesto que tiene repercusiones directas en

los costos y las ventas de la empresa y dichas consecuencias pueden afectar o beneficiar. Además, se

deben tener en cuenta diferentes factores relacionados con la decisión, como la inversión inicial,

tiempos de producción, tipo de producción, costos, recursos materiales y humanos, distribución y

comunicación. En síntesis, las etapas para el diseño de un proceso productivo son: Determinación de

la localización de la planta. Determinación de la capacidad de la planta. Que procesos y equipos se

utilizaran. La disposición de elementos productivos. (Ruiz, 2015).

Existen cinco fases para la planeación de instalaciones las cuales son: la planeación, la cual se encarga

de reunir la información a partir de los planes las estrategias y pronóstico. Posterior a ello se realiza

la Orientación la cual define el proyecto en cuanto al alcance, requerimientos, ubicación física y

condiciones externas. Ya en términos técnicos las fases posteriores comprenden un plan general

define métodos generales de manejo y comunicación servicios primarios y planos preliminares,

seguida de planes al detalle donde se presenta una solución detallada respecto a maquinaria y equipo,

manejo de lugar de trabajo, información específica sobre equipos y procedimientos, finalmente, como

última fase se tiene la ejecución en esta ya se encuentra la actividad física real necesaria para convertir

los planes en realidad. (Hodson, 1996)

Page 20: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

Igualmente, para determinar la capacidad de la planta se debe tener en cuenta las necesidades del

mercado puesto que es la razón de existir de la empresa y determinar el tipo de producción que se va

a llevar a cabo, ya sea producción en masa, en lotes, por pedidos. Se analiza la situación y se comparan

escenarios donde se establecen condiciones económicas y expectativas de crecimiento. En resumen,

la selección del proceso es un problema estratégico con el que se quiere obtener ventajas. Una vez

que el proceso de fabricación ha sido seleccionado se debe proceder al arreglo físico de los elementos

productivos, los que una vez definidos determinan la productividad, calidad y costo de las

operaciones. (Ruiz, 2015)

1.7. Antecedentes (estado del arte)

AUTOR/ TITULO TIPO DE

PUBLICACIÓN OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Emprendimientos

productivos en cárceles.

La construcción de valor

más allá de lo económico

(Magdalena, 2013)

Proyecto de

grado

A pesar de su regulación legal, la vida económica

al interior de la prisión tiene muchas más aristas

de las que han sido tratadas. Respecto a lo

económico-laboral podríamos reconocer a tres

corrientes divergentes. En donde el trabajo y la

producción económica en la prisión tendrían

como fin el restablecimiento del orden social.

Supone que estas actividades tendrían como

objeto la resocialización, readaptación y

rehabilitación del sujeto. En estas posturas el

trabajo y la producción serán entendidas como

laborterapia.

Prisiones y Penas

(Pagano, 2010)

Investigación de

grado

En México el Estado los exime a los empresarios

que dan trabajo a los presos mexicanos de pagar

el impuesto a las ganancias, seguro social, gastos

administrativos y hasta el agua y la luz que

consumen en los emprendimientos que deben

funcionar dentro de los establecimientos de

detención.

No obstante, la seductora oferta de mano de obra

barata a salvo de impuestos, tasas y aportes

sociales, sobre un total de 19 mil encarcelados

extrañamente sólo 600 detenidos acceden al

empleo en las cárceles de México con un salario

de 68 pesos diarios

Prisiones y Penas

(Pagano, 2010)

Investigación de

grado

En las cárceles federales de Argentina, donde el

trabajo carcelario ofrecido por terceros. Los

empresarios están comprometidos a pagar los

gastos por impuestos nacionales y provinciales; el

Page 21: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

aporte para la jubilación del trabajador; su seguro

personal y el costo de las aseguradoras de riesgo

laboral.

En cambio, no se exige al empresario levantar

instalaciones que hagan las veces de planta

industrial dentro de los penales. Las cárceles

adquieren la maquinaria necesaria para realizar

los trabajos que se les encargan los textiles son los

más contratados y el empresario debe ingresar y

retirar de los talleres por su cuenta las

mercaderías.

Una parte del salario abonado es retenida a los

detenidos trabajadores en concepto de ahorro que

se les entregará al recuperar la libertad, mientras

el resto puede utilizarlo para adquirir alimentos y

elementos de uso persona

Propuesta de

implementación del

proyecto productivo en el

establecimiento de

reclusión la modelo en la

ciudad de Bogotá

(Morales & Diaz, 2013)

Proyecto de

grado

Estudio financiero para dar inicio a un proyecto

piloto, como base para la implementación

estándar de otros proyectos productivos. Se

plantea un plan para una panadería en el

establecimiento de reclusión la Modelo de

Bogotá, D.C. ; que, a febrero de 2013, contaba con

una población de 115.781 internos, los cuales

demandan un consumo constante, que incluyen

pan en su dieta alimentaria.

Con los resultados del estudio de este plan piloto

se espera ampliar el número de establecimientos

de reclusión con más programas, beneficiando

notablemente a los internos y a los diferentes

establecimientos que lo adopten, y por ende a la

sociedad.

Construcciones socio

espaciales en el encierro:

la cárcel Bellavista

(Rúa, 2015)

Articulo revista

UNAL

La cárcel Bellavista, un centro penitenciario que a

pesar de tener un hacinamiento cercano al 300%,

cuenta con proyectos productivos para sus

internos. El más destacado es la fábrica de

Gaviones que fue creada en 1997.

El trabajo de resocialización de los presos hoy es

ejemplo para otros centros penitenciarios, en la

actualidad la fábrica de gaviones permite ingresos

fijos para los quienes trabajan ocho horas diarias

donde se elaboran semanalmente 700 gaviones

para el sector de la construcción en Antioquia, un

Page 22: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

proceso de fabricación que cuenta con el

reconocimiento del premio de alta gerencia así

mismo la cárcel cuenta con una granja en la cual

hay alrededor de 1050 gallinas, estas producen en

promedio 750 huevos diarios además de contar

con diferentes cultivos.

Los internos además son capacitados en artes

como panadería, marroquinería, fábrica de

calzado y confección. Además de estudios básicos

y técnicos que ofrece el establecimiento

Proyectos productivos

cárcel del socorro

(Socorro, 2013)

Proyecto INPEC

y universidad

libre

El proyecto porcino en la cárcel Socorro

Actualmente cuenta con el trabajo de 15 internos

quienes además de tener la oportunidad de

redención de pena, interactúan en campo, se

capacitan, cuentan con 12 cerdas seleccionadas

para la cría, 18 lechones lactantes, 20 cerdos

terminando el ciclo de ceba.

Mantener un inventario constante permitió en el

año 2012 cerrar ventas de 180 animales con un

peso promedio entre 90 y 100 Kg, lo cual es el

peso óptimo de comercialización ofreciendo carne

de excelente calidad.

En la proyección y las metas del proyecto se busca

mantener la comercialización mensual de 2 lotes

de cerdos de ceba, para ofrecer producto a los

comerciantes de la región

Colonia penal agrícola de

oriente

Resocialización

(Barreto, Blanco, &

Sánchez, 2015)

Proyecto de

grado

La Colonia Agrícola de Acacias es una prisión en

forma de finca que tiene los índices de

reincidencia más bajos del país. Este sería uno de

los modelos ya que Ostenta el menor índice de

hacinamiento, tiene la tasa de reincidencia más

baja entre los 137 establecimientos penitenciarios

del país y les ofrece a los internos la posibilidad

de trabajar al aire libre en 13 proyectos

productivos diferentes.

Según los datos del director, la Colonia Agrícola

de Acacias ocupa 4.771 hectáreas, de las cuales

400 se utilizan para alojar a 1.230 y espacios al

aire libre para los proyectos productivos. Todo lo

demás es una reserva hídrica y forestal.

Page 23: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

Propuesta proyectual para

la implementación de un

sistema productivo en las

penitenciarías del país,

para la rehabilitación y

resocialización de los

internos(as) y post

penados(as) por medio de

la gestión del diseñador

industrial.

(Cepeda, 2009).

Proyecto de

grado

Diseñar una propuesta proyectual para la

implementación de un sistema productivo en las

penitenciarías del país, que apoye la rehabilitación

y resocialización de los internos y post penados

por medio de la gestión del Diseñador Industrial.

Se realizó una investigación inicial acerca del

sistema penitenciario nacional y otros temas

determinantes para el proyecto como el

tratamiento a la población reclusa y al momento

de recobrar su libertad.

La metodología utilizada para escoger y decidir

los establecimientos más adecuados para el

proyecto, se tuvieron en cuenta diferentes factores

como el grado de hacinamiento,

capacidades y recursos productivos, área

disponible para producción, calidad de la mano de

obra, accesibilidad de materia prima e insumos a

las penitenciarías sin problemas, seguridad,

historia productiva, viabilidad, la mejor

localización geográfica en las diferentes regiones

del país, tecnología disponible, entre otros

Proyecto de

potencialización

productiva de la panadería

como unidad de negocio

del establecimiento

Penitenciario y Carcelario

Bucaramanga "La

modelo"

(Bernal Vergara & Corzo

Torres, 2013)

Proyecto de

grado

Formular un modelo operacional que permita la

potencialización y el desarrollo productivo de las

unidades de negocio actuales y futuras del centro

penitenciario Bucaramanga la Modelo, con la

finalidad de promover la participación laboral y el

desarrollo de nuevas competencias productivas.

Proyectando niveles de utilidad y capacidad

laboral para la población recluida. Mayor oferta

laboral. Producción a gran escala, productos con

calidad. Dirigido a organizaciones públicas y

privadas, compradores mayoristas de productos

panaderos; clínicas, hospitales, supermercados,

Universidades, colegios, fundaciones

asociaciones y centros de bienestar, en

Bucaramanga y su área metropolitana

Page 24: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

CAPITULO 2

DIAGNÓSTICO DE RECURSOS Y CONDICIONES ACTUALES

2.1 Diagnóstico de recursos disponibles en la actualidad

Se realizaron diferentes visitas a las instalaciones penitenciarias la Modelo con el fin de contribuir

en la investigación de las condiciones actuales de los talleres ubicados en el patio norte, con el

acompañamiento del sargento Carlos Orjuela responsable de la administración del área de talleres

se visitó la bodega número cinco que actualmente se encuentra desocupada como se observa en el

registro fotográfico en el anexo 1.

Con base al registro fotográfico se realiza un diagnóstico de los recursos actuales.

Infraestructura: En el marco conceptual del panorama de riesgo, se identifica las

instalaciones de la unidad productiva con dimensiones de 12,9 – 12.3 – 7 metros de ancho,

largo respectivamente, el piso es en cemento, las paredes son en ladrillo y está pintado de

color blanco y zócalos negros, en términos generales las condiciones de la infraestructura son

consideradas en términos buenos, aunque se evidencia el deterioro de la pintura. Por otro

lado, no cuenta con tomas eléctricas en el establecimiento, pero si cuenta con seis lámparas

cilíndricas blancas colgadas del techo, pero estas no se encuentran funcionando debido a su

nula utilización hace años. Además, la bodega cuenta con un baño con dimensiones de 40*50

centímetros sin puerta ni lavamanos, solo con el inodoro.

Según el panorama de riesgo, se identifican algunos riesgos en cuestiones físicas como la

iluminación inadecuada, en cuestión eléctrica existe cableado suelto mas no una red eléctrica

funcionando.

Maquinaria: Se tienen actualmente dos máquinas de coser planas de marca PFAFF, pero

según el sargento Carlos Orjuela han tenido nula utilización hace varios años y el deterioro

es notable por ende pueden estar en condiciones desfavorables para su funcionamiento. Ver

anexo 1.

Materiales: Actualmente no se cuenta con materiales o materia prima disponibles para el

funcionamiento de la unidad productiva textil puesto que en la cárcel modelo no cuenta con

muchos proyectos productivos exitosos, ya que no se llevan a cabo por diferentes razones

como falta de conocimiento, y falta de inversión económica.

Mano de obra: Al no estar en funcionamiento la unidad productiva de confección textil no

se cuenta con mano de obra actualmente, pero si se pretende capacitar a los internos mediante

convenios con el SENA para que cumplan con el perfil profesional requerido en el taller. Ver

anexo 3.

Capital: Según la información del teniente Álvaro Pulido actualmente no se cuenta con

recursos financieros puesto que el proyecto aún no está en marcha, pero se espera pasar la

propuesta al banco de proyectos del INPEC el cual evaluara la viabilidad de este y acorde a

su consideración se dispondrán de los recursos necesarios para su funcionamiento.

Page 25: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

2.2 Disponibilidad de áreas

Para el diseño de la unidad productiva de confección de uniformes en la Modelo, se encuentra

disponible la bodega número cinco en el área norte del centro penitenciario, en la figura 1 se

representa el plano respectivo al área observada en las visitas técnicas.

I lustración 2:Plano de la bodega 5 del centro penitenciario La Modelo. Escala: 1:10. Fuente: Autores

2.3. Diagnóstico de intereses y objetivos en la unidad productiva de confección textil

Actualmente el centro penitenciario carcelario la Modelo maneja diferentes actividades productivas

como plan ambiental, elementos de aseo y expendio, además de talleres de producción de bisutería,

fibras y materiales sintéticos, maderas, marroquinería, telares y tejidos, entre otros, que busca

principalmente la rehabilitación y resocialización como proyecto de vida para los internos.

Teniendo en cuenta que en el centro penitenciario la Modelo la persona encargada de los talleres

productivos es el teniente Álvaro Pulido con acompañamiento del Sargento Carlos Orjuela quienes

se encargan de dar aprobación y ejecución a las diferentes propuestas planteadas, con el fin de apoyar

la resocialización a través del trabajo con disciplina e innovación, se quiere que más internos puedan

participar de proyectos productivos en busca de los beneficios que ellos traen.

Por otra parte en cumplimiento de la resolución 003190 del 23 de octubre del 2013 articulo cuatro

los programas de trabajo son una de las estrategias ofrecidas al personal privado de la libertad dentro

de los procesos de atención social y tratamiento penitenciario y se integran en las siguientes

categorías: artesanales, industriales, servicios, agrícolas y pecuarias, trabajo comunitario y libertad

preparatoria, las cuales están orientadas a fortalecer en el interno hábitos, destrezas, habilidades,

competencias reafirmando principios y valores de solidaridad y generosidad para su integración a su

vida en libertad (Corral, Rojas, & Guañarita, 2013)

Page 26: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

Por tal razón en la categoría industriales se requiere una unidad productiva de confección de

uniformes para los internos en busca de el autoabastecimiento de este, la dotación consta de un

pantalón y una camisa, se suministra dos dotaciones dos veces al año para un total de cuatro

dotaciones por interno al anualmente

Teniendo la información suficiente se prosiguió a realizar la metodología C3”, la cual es una

herramienta de procesamiento de información y objetivos. (Pinzón & Arango, 2015).

1) Propósito: es la intención que tiene el teniente pulido con base a nuestra propuesta y se

define como la implementación de la unidad productiva en la cárcel la modelo

2) Metas: el centro penitenciario la modelo busca principalmente con la implementación de

la unidad productiva aprovechamiento de instalaciones, reducción de condena,

resocialización.

3) Plan: es la idea por la cual se va a llevar a cabo el propósito y es decir el diseño de la

unidad productiva de textiles.

4) Comparación o criterios: son los requisitos que se deben tener en cuenta para alcanzar la

meta cada criterio conlleva a un objetivo y en este caso es la utilización de espacio

disponible capacitación de los internos y cumplimiento de horas laborales

5) Entradas: es toda la información, elementos, que ingresan al sistema en este caso la

entrada está conformada por principalmente por mano de obra, materia prima

infraestructura, conocimientos, capacitaciones, investigación, herramientas informáticas

de ing. industrial.

6) Transformación: es el proceso de modificación de las entradas para obtener

posteriormente las salidas del sistema como Programa de producción, Selección de

tecnología, confección, adecuación de infraestructura, diseño de dotación.

7) Salidas: es el resultado final que se obtiene del sistema para este caso es la dotación para

los internos del centro carcelario La Modelo

Siguiendo con los objetivos de la unidad textil se requiere una propuesta con el fin de saber los

requerimientos para la realización de los uniformes tales como la maquinaria y especificaciones

materiales, y adecuaciones necesarias de la infraestructura para el desarrollo de la unidad productiva

a si mismo se pide el cumplimiento con del diseño de la dotación ya expuesto por el INPEC.

Page 27: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

Plan de

operación

Plan de

operación

(1) Implementar una unidad

productiva de uniformes para el

autoabastecimiento del centro

penitenciario carcelario la

Modelo, a partir de una propuesta

(3) Propuesta del diseño de

unidad productiva de textiles

(4) •Bodega 5 disponible

•Cumplimiento de horas

laborales.

•Capacitación y aprendizaje de

un oficio

(5) •Mano de obra •Materia

prima •Infraestructura

•Conocimientos

•Capacitaciones •Investigación

•Herramientas informáticas

(2) •Aprovechamiento de

instalaciones •Reducción de

condena •Resocialización

(7) Dotación para los internos

del centro carcelario la Modelo

(6) •Programa de producción

•Selección de tecnología

•Confección •Adecuación de

infraestructura •Diseño de

dotación

Vector propósito y metas

Vector

propósito

plan

Vector

planeación

entrada

Vector planeación y comparación

Vector paso

de salida

Vector de

monitoreo

Vector

metas y

comparación

Figura 1 Diagnóstico de los intereses mediante un C3. Fuente: Autores

Vector paso

de entrada

Page 28: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

27

2.4. Definición y parámetros para el funcionamiento de la unidad productiva textil

En el marco de contextualización sobre el cumplimiento de los principios generales de conducta tiene

como objetivo que la industria textil y de confección, demuestre su compromiso con las prácticas de

responsabilidad social y asegure que sus productos están siendo fabricados de conformidad con las

normas legales, éticas y humanas.

Teniendo en cuenta que existen diferentes leyes, normas y regulaciones aplicables para el debido

cumplimiento de la unidad productiva de confección textil que relacionan trabajo, salud, seguridad

industrial y medio ambiente.

La unidad productiva debe actuar y efectuar en conformidad con las leyes y normas de su país, en el

cual se debe tener en cuenta diferentes procedimientos y reglamentos locales y nacionales como:

salarios y jornadas laborales, leyes laborales, trabajo forzoso, estándares de higiene y seguridad

industrial, estándares o normas ambientales. (ambiente, 2012)

Principios generales

La adopción de las practicas internas en la unidad debe evidenciarse a través de políticas y

procedimientos escritos, con personas responsables de comunicar y supervisar la práctica, se

debe utilizar como evidencia esquemas o diagramas describiendo las funciones de

responsabilidad de las personas en cada una de las actividades, además de disponer de los

materiales necesarios para la capacitación y producción en la practica

Para evidenciar a supervisión de la práctica se debe revisar periódicamente la efectividad de

la unidad y se debe realizar documentación de dicha supervisión.

La unidad de producción debe contar con la iluminación pertinente en las diferentes áreas de

proceso para su desempeño segura en dichas actividades, además de la ventilación, ventanas

en el área de trabajo con el fin de que circule adecuadamente aire.

No se debe promover por ningún motivo el castigo físico a los internos.

Los acuerdos para servicios para seguridad se deben limitar a las actividades básicas de

seguridad y protección al personal y la propiedad, para no poner en riesgo la vida de los

internos.

Los internos deben tener libertad de movimientos, excepto cuando sea necesario proteger la

propiedad o al personal

La unidad de producción debe garantizar un ambiente de trabajo libre de acoso, abuso

intelectual o físico

La jornada laboral diaria o semanal no debe exceder la establecida por la ley del país, debe

existir un día libre por cada siete días de trabajo, exceptuando cuando se presenten casos

especiales o urgencias

Se debe asegurar que todo trabajo se lleve a cabo en la unidad productiva y que los

trabajadores no trabajen más horas por día o por semana que excedan los límites establecidos

por la ley a menos que las horas extraordinarias sean compensadas de acuerdo con la ley

laboral.

El interno tiene derecho a rehusarse a trabajar horas extras, sin ninguna sanción o castigo

Page 29: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

28

Todo interno debe estar informado de las políticas, procedimientos y limitaciones legales en

cuanto a número máximo de horas trabajadas al día, semana y mes en horario diurno y

extraordinario.

La unidad productiva debe proveer un ambiente de trabajo seguro y saludable

Se deben establecer procedimientos escritos que garanticen que el lugar de trabajo está

funcionando y mantiene las condiciones de seguridad e higiene.

Se debe capacitar a los internos en el manejo de equipo y maquinaria para la prevención y

manejo de incendios y accidentes, se debe tener procedimientos documentados.

Se debe tener un programa de seguridad por escrito que incluya procedimientos de

emergencia para afrontar desastres naturales, incendios o accidentes industriales en el área

de producción

Se debe contar con extinguidores de fuego, visibles y accesibles y se debe capacitar a los

internos en el uso correcto de estos.

Las salidas de emergencia deben estar debidamente iluminadas y señalizadas correctamente.

Debe existir un plan de evacuación de emergencia establecido y fijado visiblemente en las

instalaciones.

Se debe poseer un botiquín de primeros auxilios de acuerdo con los requisitos de ley, el cual

debe estar disponible y accesible para el personal.

Se debe llevar a cabo una evaluación para determinar si es necesario el uso de equipo de

protección como guantes, máscaras, gafas, protectores de oídos, botas de caucho, entre otros

para los trabajadores y se debe proveer sin costo alguno además de la instrucción de uso

2.5. Conclusiones del capítulo

Mediante el diagnóstico de recursos disponibles se comprobó que el centro penitenciario

cárcel La Modelo cuenta con un espacio disponible en el área de talleres al norte del

establecimiento con unas dimensiones de 158,6 m2

Se determinó que los principales objetivos del personal encargado de los talleres en el centro

penitenciario cárcel La Modelo con base al espacio disponible es apoyar la resocialización a

través del trabajo en la unidad productiva de confección textil para el posterior

autoabastecimiento del centro.

La unidad productiva debe actuar y efectuar en conformidad con las leyes y normas

demuestre su compromiso con las prácticas de responsabilidad social y asegure que sus

productos están siendo fabricados de conformidad con las normas legales, éticas y humanas

Page 30: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

29

CAPITULO 3.

REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

El proyecto tiene como propósito presentar una propuesta para la implantación de una unidad

productiva de confección de uniformes para el autoabastecimiento de establecimiento

penitenciario la Modelo en la ciudad de Bogotá, con el fin de apoyar la resocialización a través del

trabajo con disciplina e innovación, proporcionando con este proyecto un diseño óptimo para su

posterior evaluación y desarrollo

3.1 Producto

Debido que nuestro producto principal a fabricar es el uniforme que actualmente usan los internos

del centro penitenciario la Modelo, este uniforme es en tela drill pesada, consta de dos prendas,

camisa de manga corta de color beige oscuro con franja naranja en el área de la espalda y se

abotona por delante y pantalón color beige oscuro con franja naranja a los laterales, elástico en la

cintura, tiene bolsillos tanto atrás como adelante, tal como se muestra en el Anexo C

3.2 Análisis de datos históricos y pronósticos.

Con base a los datos históricos correspondiente a la población de internos en los últimos tres años del

centro penitenciario cárcel la Modelo, tal como se muestra en la tabla; se realiza el análisis del

comportamiento de la serie de datos con base al diagrama 1 para posteriormente elegir el mejor

método de pronóstico y determinar la demanda.

Tabla 1 Datos históricos población reclusa.

Año Mes No

reclusos Año Mes

No

reclusos

2015

Julio 5.065 2016 Diciembre 4.927

Agosto 4.897

2017

Enero 4.965

Septiembre 4.995 Febrero 4.966

Octubre 4.933 Marzo 4.865

Noviembre 4.980 Abril 4.812

Diciembre 4.974 Mayo 4.709

2016

Enero 4.921 Junio 4.658

Febrero 4.891 Julio 4.860

Marzo 4.973 Agosto 5.004

Abril 4.932 Septiembre 5.011

Mayo 4.977 Octubre 5.039

Junio 4.967 Noviembre 5.049

Julio 5.012 Diciembre 4.932

Agosto 5.012 2018

Enero 5.014

Septiembre 5.012 Febrero 5.024

Octubre 4.970 Marzo 5.025

Noviembre 5.013 Fuente: Autores

Page 31: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

30

Gráfica 1 Población reclusa. Fuente: Autores

3.2.1 Análisis de datos

Siguiendo la metodología descrita en el diagrama 1 se procedió al análisis de datos, iniciando por

una prueba de aleatoriedad.

Diagrama 1: Diagrama de flujo para el análisis de datos. Fuente: Autores

4.6004.6504.7004.7504.8004.8504.9004.9505.0005.0505.100

JULI

O

SEP

TIEM

BR

E

NO

VIE

MB

RE

ENER

O

MA

RZO

MA

YO

JULI

O

SEP

TIEM

BR

E

NO

VIE

MB

RE

ENER

O

MA

RZO

MA

YO

JULI

O

SEP

TIEM

BR

E

NO

VIE

MB

RE

ENER

O

MA

RZO

2015 2016 2017 2018

Datos históricos número de internos

Page 32: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

31

Se realizó la prueba de rachas para verificar si los datos siguen un comportamiento aleatorio o no

teniendo en cuenta las siguientes hipótesis.

Ho: La secuencia de colección de datos de la población de internos siguen un

comportamiento aleatorio.

Ha: La secuencia de colección de datos de la población de internos no siguen un

comportamiento aleatorio.

Luego de realizar la prueba de rachas se concluye que la serie de datos no se comportan aleatoriamente

puesto que la sig. asintótica menor a 0.05 es decir que a un nivel de significancia de 0.05 existen

suficientes pruebas estadísticas para rechazar la hipótesis nula correspondiente, tal como se muestra

en la tabla 2.

Tabla 2:Resultado prueba de rachas

Fuente: Programa estadístico SPSS

Continuando con la metodología si se mide una variable a través del tiempo, con frecuencia esta

correlaciona consigo misma, esta se mide mediante el coeficiente de autocorrelación, los patrones de

datos que incluyen componentes como tendencia, estacionalidad se puede estudiar usando análisis de

auto correlación. (Hanke & Reitsch, 2000)

Se realiza la autocorrelación de la serie de datos por medio de la herramienta estadística SPSS, tal

como se muestra en la tabla 3, además, se utilizó el correlograma que es una herramienta gráfica que

exhibe las auto correlaciones para varios desfases en una serie de tiempo como se muestra en la

gráfica 2.

Tabla 3 Coeficientes de correlación

Autocorrelaciones

Serie: DEMANDA

Retardo Autocorrel

ación

Desv.

Errora

Estadístico de Box-Ljung

Valor gl Sig.b

1 ,616 ,166 13,675 1 ,000

2 ,362 ,164 18,551 2 ,000

3 ,051 ,161 18,653 3 ,000

Page 33: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

32

4 -,139 ,158 19,425 4 ,001

5 -,222 ,156 21,453 5 ,001

6 -,186 ,153 22,939 6 ,001

7 -,321 ,150 27,517 7 ,000

8 -,311 ,147 31,976 8 ,000

9 -,352 ,144 37,929 9 ,000

10 -,257 ,141 41,243 10 ,000

11 -,136 ,138 42,212 11 ,000

12 ,003 ,135 42,213 12 ,000

13 ,053 ,132 42,373 13 ,000

14 ,143 ,128 43,621 14 ,000

15 ,101 ,125 44,280 15 ,000

16 ,163 ,121 46,085 16 ,000

a. El proceso subyacente asumido es independencia (ruido blanco).

b. Se basa en la aproximación de chi-cuadrado asintótica.

Fuente: Programa estadístico SPSS

Gráfica 2 Correlograma

La serie de datos tiene tendencia puesto que los coeficientes de autocorrelación son diferentes de cero

de manera significativa para los primeros periodos disminuyendo gradualmente. (Hanke & Reitsch,

2000)

Paralelo a esto, una serie de tiempo tiene tendencia si su valor promedio varia a través del tiempo de

modo que se espera que aumente o disminuya en el periodo para el que se desea el pronóstico. (Hanke

& Reitsch, 2000)

Las tendencias son movimientos de largo plazo en una serie histórica que se pueden describir

mediante una línea recta o curva. Las fuerzas básicas que producen o afectan , pueden ser los cambios

Page 34: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

33

en población, Si una serie tiene una tendencia, existe una relación significativa entre los valores

sucesivos de la serie de tiempo.

Las técnicas consideradas para el pronóstico con este comportamiento son promedio móvil lineal,

regresión lineal, suavización exponencial, curvas de crecimiento y modelos exponenciales.

3.2.2 Pronostico

Se realizó el pronóstico de la serie de datos mediante el promedio móvil, regresión lineal y

suavización exponencial y posteriormente se escogió la mejor técnica de pronostico mediante

indicadores estadísticos como el MAPE y la señal de rastreo.

Se utilizó El estadístico MAPE (Error Porcentual Absoluto Medio) para comparar los ajustes del

pronóstico, los resultados esperados en el rango [0% - 30%] por lo general indican un modelo de

ajuste más adecuado, por lo tanto, se tendrá en cuenta el porcentaje final obtenido para verificar que

tan eficiente es el método de proyección.

Uno de los puntos clave del desarrollo del proceso de pronósticos consiste en monitorear el modelo,

por ende, se acudió a indicadores en tiempo real respecto a las desviaciones de la previsión, como la

señal de rastreo y esta se calcula como la suma de la desviación acumulada (suma corriente de errores

del pronóstico), dividida entre la desviación media absoluta (DMA):

𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 (𝑅𝑆) =𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 (𝐷.𝑀.𝐴) (1)

Dónde:

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 (𝐷. 𝑀. 𝐴) =𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎

𝑛 (2)

Los indicadores de cada técnica de pronóstico se muestran a continuación:

Tabla 4 Indicadores de pronostico

PRONOSTICO MAPE DMA RS

Promedio móvil simple 0.79% 1.3080 1.67

Regresión lineal 1.52% 30.68 8.28

Suavización exponencial 1.18% 2.03 -0.87

Fuente: Autores

El porcentaje obtenido en el MAPE se encuentra en el rango de aceptación, por lo tanto, los

pronósticos son eficientes y muy aproximados dando un nivel de confianza mayor. Para que una señal

de rastreo sea un indicador eficiente de error en el pronóstico debe compararse con límites

preestablecidos de control. Sí la señal de rastreo excede los límites de control será un indicador de

que algo anda mal con el pronóstico.

Según fundamentos estadísticos, la equivalencia entre DMA y Desviaciones estándar es

aproximadamente así 1 D.M.A = 0,8 desviaciones estándar. Esto nos indicó que siempre y cuando

los errores se comporten siguiendo una distribución normal, para considerar que el pronóstico esté

controlado deberá:

Page 35: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

34

El 89% de los errores estar ubicados entre ± 2 DMA

El 98% de los errores estar ubicados entre ± 3 DMA

El 99% de los errores estar ubicados entre ± 4 DMA

Dado lo anterior se puede concluir que el método de proyección más acertado es promedio móvil

simple teniendo en cuenta los límites de control, se observó la señal de rastreo para la variable la cual

se encuentra entre ± 2 DMA teniendo consigo un 89% lo cual indica que el pronóstico está controlado

y el método de proyección es acertado.

Gráfica 3:Señal de Rastreo

Fuente: Autores

A continuación, se muestran en la tabla 5 los datos pronosticados para los próximos treinta y tres

periodos.

Tabla 5 Datos pronosticados

Periodo Pronostico Periodo Pronostico Periodo Pronostico

1 5065 12 4967 23 4709

2 4897 13 5012 24 4658

3 4995 14 5012 25 4860

4 4933 15 5012 26 5004

5 4980 16 4970 27 5011

6 4974 17 5013 28 5039

7 4921 18 4927 29 5049

8 4891 19 4965 30 4932

9 4973 20 4966 31 5014

10 4932 21 4865 32 5024

11 4977 22 4812 33 5025 Fuente: Autores

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

0 5 10 15 20 25 30 35

Señal de rastreo

Page 36: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

35

3.3 Planeación especifica de la planta

3.3.1 Programa producción

Existes diferentes aspectos determinantes en cuanto al producto, proceso y la producción, pero muy

especialmente el volumen y variedad, por lo que al producto se refiere a que tipo de distribución en

planta (Funciona o en el flujo), la variedad de productos y procesos sugiere que determinados

productos se lleven a cabo mediante determinados tipos de producción, los tipos de procesos serán:

lotes, producción en flujo o cadena, entre otros. (Cuatrecasas, 2009)

El programa de producción que se adapta a la necesidad de la unidad es la producción en línea o

cadena, ya que esta maneja medio y altos de producción, pocos productos, maquinaria especializada

por producto, mano de obra especializada, materiales con poca diferencia entre cada producto,

proceso flow-shop que se define como un tipo de proceso de fabricación que se caracteriza

básicamente en que sus tareas (series de trabajo) para llevarse a cabo necesariamente pasan a través

de todos sus procesos (máquinas) en el mismo orden, es decir que sus productos tienen una relación

de procesos y secuencias idénticas, Tiempo de preparación y alistamiento (Setup), manejo de

materiales es flujo continuo, el plan de producción: cadena de abastecimiento.

3.3.2 Proceso tecnológico

Para la producción de uniformes es necesario tener claro ciertos procesos operativos:

• Diseño: Este proceso conlleva todo el proceso de patronaje y producción de moldes

teniendo en cuenta los requerimientos de la prenda, como el patronaje por tallas S, M,

X, y XL

• Corte: En este proceso se lleva a cabo el corte de las prendas dependiendo del molde,

con el fin de reducir los desperdicios u optimizar el uso de la tela.

• Confección: Este proceso es la combinación de las partes realizadas anteriormente para

formar una sola prenda,

• Acabado: Se inspecciona la calidad del producto y si existe alguna falencia se corrige

y se deja listo para el empaque.

• Deposito: Una vez el producto esté terminado es necesario llevar un inventario y

guardar en un depósito las prendas etiquetadas por tallas y diseños

3.3.2 .1 Proceso tecnológico de la camisa: para la fabricación de la camisa lo primero que se

tiene son los moldes con las diferentes tallas, después de esto con ayuda del molde se pasa la

tela por cortadora para tener para tener todas las piezas y de esta manera se procede a unir los

cortes de la espalda y las mangas con ayuda de la fileteadora, a continuación se hacen los

dobladillos con la máquina plana, después de esto se cierran los costados con la fileteadora

se procede armar el cuello en la maquina plana y finalmente se hacen los ojales en la ojaladora

y se colocan los botones de manera manual, se inspecciona la camisa se plancha y empaca.

Page 37: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

36

3.3.2 .2 Proceso tecnológico del pantalón : Para el proceso productivo del pantalón se inicia

en el área de corte, posteriormente se unen los cortes por los lados en la fileteadora, en la

maquina plana se realiza el dobladillo delantero, los bolsillos traseros y pasa nuevamente a la

maquina fileteadora para cerrar la entrepierna y el tiro trasero y delantero, se sienta el elástico

en maquina collarín y finalmente se realiza en la maquina plana el dobladillo de la bota para

su revisión y planchado

Al manejar producción en masa el proceso tecnológico es detallado como se muestra a continuación:

Tabla 6 Proceso tecnológico

Fuente: Autores

Proceso

Producto

1 2 3 5 6

4

1 2 3 6 7 8

4 5

Ojaladora Botones Plancha

Pantalón

Camisa

Cortadora Fileteadora Plana Collarín

Page 38: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

37

3.3.3 Proceso productivo

3.3.3.1 Diagrama de operaciones pantalón

Diagrama 2 Diagrama de operaciones para pantalón. Fuente: Autores

Page 39: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

38

3.3.3.2 Diagrama de operaciones camisa

Diagrama 3 Diagrama de operaciones para camisa. Fuente: Autores.

3.3.4 Capacidad requerida

El proceso de planeación de la capacidad tiene como objetivo adecuar la unidad productiva de acuerdo

con las necesidades de variación que pueda tener la demanda. La capacidad requerida se define como

el volumen de producción a producir sobre una unidad de tiempo, la capacidad depende de las

operaciones asignadas a la máquina y del ritmo de producción requerido para el producto.

(Cuatrecasas, 2009)

El cálculo de esta se realizó por el método de normativas, ya que en la actividad de proyección se

utiliza cuando existen condiciones para la expresión de los programas de producción de forma

detallada se tiene en cuenta el tiempo que utiliza cada unidad de producto en ser procesada, además

del tiempo de alistamiento y limpieza de máquinas y utensilios, este tiempo se realizó para la demanda

de un año de trabajo, se sabe que por regla se entregan dos uniformes de dotación cada seis meses y

Page 40: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

39

que ellos están compuestos de una camisa y un pantalón. Finalmente se calcula el tiempo requerido

por unidad de producto por máquina o estación de trabajo con la siguiente formula.

𝑇𝑁𝑖𝑗 =𝑇𝑝𝑐𝑖𝑗

𝑛𝑗+ 𝑇𝑈𝑖𝑗 (3)

Donde

TNij: tiempo norma de la estación i con el producto tipo j

Tpcij: Tiempo de preparación y conclusión de la estación i con el producto tipo j

Nj: Unidades del lote

TUij: Tiempo unitario de la estación i con el producto tipo j

Como ejemplo para los cálculos se tomó la máquina cortadora donde el tiempo de preparación y

conclusión de la estación es el cinco por ciento del tiempo unitario, se tiene en cuenta que para esta

estación las unidades por lote son cincuenta.

𝑇𝑁𝑖𝑗 =𝑇𝑝𝑐𝑖𝑗

𝑛𝑗+ 𝑇𝑈𝑖𝑗 =

0.075

50+ 1.5 = 1.50 𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑎𝑝 𝑟𝑒𝑞 = 1.50(min) ∗ 20112(𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠) = 30198 𝑚𝑖𝑛/𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠

Para el cálculo de la capacidad requerida se multiplica el tiempo por el número de unidades a producir,

se sabe que la demanda proyectada es 20112 uniformes ya que se estima que hay una población de

5028 internos a los cuales se les proporciona dos dotaciones dos veces al año y se pretende producir

el 100% de los uniformes demandados por la Cárcel. A continuación, se muestra los resultados de los

cálculos anteriormente mencionados para las diferentes máquinas en la Tabla 7.

Tabla 7 Calculo de capacidad requerida

CAPACIDAD REQUERIDA

Producto Pantalón Camisa

Cap. requerida

(min)

Est

acio

nes

(m

in)

Bodega MP 30198,2 30198,2 60396,3

Cortadora 30198,2 30198,2 60396,3

Plana 95029,2 63352,8 158382,0

Fileteadora 73911,6 52794,0 126705,6

Collarín 21117,6 21117,6

Ojaladora 31676,4 31676,4

Botones 105588,0 105588,0

Plancha 42235,2 42235,2 84470,4

Revisión 21117,6 21117,6 42235,2

Empaque 10558,8 10558,8 21117,6

Bodega PT 31676,4 31676,4 63352,8

Demanda unidades 20112,0 20112,0

Capacidad requerida (min) 262491,8 325844,6 588336,3 Fuente: Autores

Page 41: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

40

Cabe aclarar que el establecimiento carcelario la Modelo se trabaja cinco días a la semana con un

turno de ocho horas diarias, exceptuando días festivos, con un porcentaje de pérdida del quince por

ciento el tiempo total por horas al año es mil seiscientos treinta y dos.

3.3.5 Maquinaria

Dados los requerimientos del producto, es necesario contar con cierto tipo de maquinaria para

llevar a cabo la confección de dichas prendas como se muestra en la Tabla 8

Tabla 8 Funciones maquinaria

RECURSO FUNCIÓN

Mesa de corte Cuenta con las dimensiones necesarias para estirar la tela y

facilitar el corte de esta.

Máquina cortadora Realiza el corte de la tela según el patronaje previo

Máquina fileteadora Cierre de lados de las prendas (cuerpo, mangas, hombros entre

otras). Además, pega los cuellos y las mangas

Máquina collarín Realiza dobladillos bajos

Máquina Plana Fija puntas

Máquina ojaladora Realiza los ojales en las prendas para el posterior uso de botones

Plancha Deja las prendas sin arrugas Fuente: Autores

3.3.5.1 Selección tecnológica

AHP (Proceso de análisis jerárquico)

Fue desarrollado a finales de los 60 por Thomas Saaty, quien a partir de sus investigaciones en el

campo militar y su experiencia docente formuló una herramienta sencilla para ayudar a las personas

responsables de la toma de decisiones. (Osorio & Orejuela, 2008)

El proceso analítico jerárquico es un problema de toma de decisiones con criterios múltiples donde

se evalúan varias alternativas, para este caso especifico se tiene una decisión sobre la selección

tecnológica de las diferentes máquinas para la unidad productiva textil en el centro penitenciario la

Modelo, el principal objetivo es determinar la mejor maquinaria a utilizar de las diferentes tipos de

máquinas, por consiguiente se realizo cotizaciones en diferentes marcas para así hacer una

comparación entre las diferentes alternativas, como puntos de análisis para escoger la mejor

alternativa esta el precio de la máquina, la velocidad que manejan, el servicio post-venta y algunas

especificaciones técnicas dependiendo el caso. Estas alternativas por máquinas se evidencia en la

Tabla 9.

Tabla 9 Alternativas selección tecnológica

Cortadora

Marca Precio Capacidad Servicio postventa

Singer $ 850.000 8 pulgadas 6 meses y capacitación

Eastman $ 950.000 8 pulgadas 1 año y capacitación

Metro $ 890.000 8 pulgadas 6 meses y capacitación

Fileteadora

Marca Precio Velocidad Hilos por máquina

Page 42: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

41

Singer $ 1.249.000 1300 ppm 4

Metro $ 1.390.000 5500 ppm 5

Pegaso $ 2.800.000 7000 ppm 5

Ojaladora

Marca Precio Velocidad Longitud de ojal

Kasai $ 4.800.000 5500 ppm 6,4-25,4

Singer $ 4.840.000 3600 ppm 6,4-25,4

Kingter $ 4.500.000 3000 ppm 6,4-38,1

Plana

Marca Precio Velocidad Longitud de costura

Gemsy $ 950.000 5500 ppm 5 mm

Metro $ 1.380.000 4000 ppm 5mm

Brother $ 2.700.000 4500 ppm 4mm

Collarín

Marca Precio Motor Servicio Postventa

Gemsy $ 1.850.000 Normal 6 meses y capacitación

Singer $ 1.900.000 Ahorrador 1 año y capacitación

Serway $ 1.749.000 Ahorrador 6 meses y capacitación Fuente: Autores

El paso por seguir fue darle un peso a cada punto de análisis dependiendo las prioridades al momento

de escoger máquinas consideradas por el grupo de trabajo, se comprobó que cada una de las matrices

fuera consistente, mediante las siguientes formulas

𝐶𝐼 = λ𝑚𝑎𝑥−𝑁

𝑁−1 (4)

𝑅𝐼 =1,98∗(𝑁−2)

𝑁 (5)

𝑅𝐶 =𝐶𝐼

𝑅𝐼≤ 0,05 (6)

Donde:

CI: Índice de consistencia

RI: Índice de consistencia aleatorio

RC: Coeficiente de consistencia

N: Número de alternativas

λ𝑚𝑎𝑥: Resultado de la sumatoria del producto entre matrices

En el caso de la selección tecnológica para la máquina cortadora se tomó como alternativas de

decisión el precio, la capacidad y el servicio postventa, se le dio un peso a cada alternativa y se realizó

la comparación entre ellos, como se observa en la Tabla 10.

Tabla 10 Matriz juicio

MATRIZ JUICIO

Precio Capacidad Servicio Postventa

Precio 1,00 1,60 1,33

Page 43: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

42

Capacidad 0,63 1,00 1,20

Servicio Postventa 0,75 0,83 1,00

Sumatoria 2,38 3,43 3,53

Fuente: Autores

Se procede a realizar la matriz normalizada con base la matriz juicio. Se realiza la sumatoria de cada

columna y se divide el peso sobre la sumatoria correspondiente y se obtiene el peso de cada criterio

mediante el promedio de los datos de la fila, como se observa en la Tabla 11

Tabla 11 Matriz normalizada

MATRIZ NORMALIZADA

Precio Capacidad Servicio Postventa Pesos

Precio 0,421 0,466 0,377 42,15%

Capacidad 0,263 0,291 0,340 29,80%

Servicio Postventa 0,316 0,243 0,283 28,05%

Fuente: Autores

Adicional se realiza el producto entre la matriz juicio y los pesos de las alternativas, dando como

resultado 3.015, con este dato se procede a calcular el índice de consistencia, índice de consistencia

aleatorio y coeficiente de consistencia utilizando las formulas anteriormente mencionadas.

𝐶𝐼 = λ𝑚𝑎𝑥 − 𝑁

𝑁 − 1=

3.015 − 3

3 − 1= 0.007

𝑅𝐼 =1,98 ∗ (3 − 2)

3= 0.66

𝑅𝐶 =0.007

0.66= 0.01 ≤ 0,05

Para que el RC sea aceptable es decir la matriz sea consistente tiene que tener un valor menor a 0,05.

Cuando se comprueba la consistencia de las matrices se prosigue con el mismo procedimiento

matemático mencionado para cada criterio como se muestra en la tabla 12.

Con base a esto se obtiene el peso final por alternativa con la siguiente formula

𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 1 = ((𝑃𝑒𝑠𝑜𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜)

+ (𝑃𝑒𝑠𝑜𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜)

+ (𝑃𝑒𝑠𝑜𝑆𝑒𝑟𝑣𝑐𝑖𝑜𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜)) ∗ 100

𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 1 = ((0.42 ∗ 0.70) + (0.298 ∗ 0.33) + (0.281 ∗ 0.324)) ∗ 100 = 48.56%

Tabla 12 Calculo de peso final

Criterios Pesos

Criterio Alternativa

Peso

Precio

Peso

Capacidad

Peso

Postventa

Pesos finales

alternativas

Precio 42,15% Singer 70,11% 33,33% 32,38% 48.6%

Capacidad 29,80% Eastman 5,51% 33,33% 58,69% 28.6%

Postventa 28,05% Metro 24,39% 33,33% 8,93% 22.7%

Fuente: Autores

Page 44: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

43

Este procedimiento se desarrolló para la selección tecnológica de cada máquina y se obtuvo como

resultado lo que se observa en la Tabla 13.

Tabla 13 Pesos de las diferentes alternativas

Alternativa 1 2 3

máquina

Cortadora Singer Eastam Metro

48,6% 28,7% 22,7%

Fileteadora Singer Metro Pegaso

45,25% 31,53% 23,22%

Collarín Gemsy Singer Serway

22,28% 24,95% 52,77%

Plana Gemsy Metro Brother

65,1% 19,4% 15,6%

Ojaladora Kansai Singer Klinger

38,9% 15,6% 45,5% Fuente: Autores

Del análisis matemático se puede concluir que la mejor opción para la selección tecnológica de las

diferentes máquinas es:

Tabla 14 Selección tecnológica

Maquina Selección tecnológica

Cortadora Singer

Fileteadora Singer

Collarín Serway

Plana Gemsy

Ojaladora Klinger Fuente: Autores

3.3.5.2 Cálculo maquinaria

Una vez que se ha establecido la capacidad requerida y el tiempo productivo, se procede a realizar

el cálculo de maquinaria. Teniendo en cuenta que se realiza una producción en masa se determina

que el mejor método para calcular la cantidad de máquinas a utilizar por cada tipo es el método de

normativas, ya que este método permite obtener resultados con un mayor grado de detalle que con

otros métodos, se calcula con la siguiente ecuación.

𝑍𝑖 = 𝑇𝑁𝑗𝑖.𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑇𝐹𝑀 (4)

Donde

TNi: tiempo norma total de la estación i

TFM: Tiempo fondo máquinas

Zi: Máquinas tipo i

Como ejemplo se tomó la cortadora donde la capacidad requerida es de 60396, 3 minutos y se cuenta

con un tiempo de operación de máquinas de 97920 minutos ya que se sabe que el funcionamiento de

la maquinaria en el establecimiento carcelario la Modelo opera cinco días a la semana con un turno

Page 45: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

44

de ocho horas diarias, exceptuando días festivos, con un porcentaje de pérdida del quince por ciento,

dando, así como resultado que se requiere una cortadora para la producción establecida.

Tabla 15 Calculo maquinaria

Máquinas

Capacidad

requerida

(min)

No

máquinas

Cortadora 60396,3 1

Plana 158382,0 2

Fileteadora 126705,6 2

Collarín 21117,6 1

Ojaladora 31676,4 1

Plancha 84470,4 1 Fuente: Autores

Se concluye que se requieren dos máquinas de coser planas, dos fileteadoras, una cortadora, un

collarín, una ojaladora, y una plancha. Ver anexo D-H

3.3.6 Operarios

Se dispondrá de los internos como mano de obra para la unidad productiva, se les dará prioridad a los

internos en calidad de condenados, teniendo en cuenta su comportamiento y disciplina en el patio,

actitud y aptitud para el trabajo en confección. Los internos deberán cumplir un perfil profesional

para el cargo, el cual se puede ver en el anexo I

Cabe aclarar que la mano de obra será capacitada mediante los convenios que tiene el INPEC con

SENA (Servicio nacional de aprendizaje) en capacitaciones en las adquirirán los conocimientos y

destrezas necesarios para el trabajo en confección.

Los internos cumplirán un horario establecido mediante un turno diario de ocho horas que va desde

las 8 AM a las 4 PM con hora de almuerzo de 12 a 1 PM, es decir cuarenta horas laborales por semana,

cabe aclarar que no trabajaran fines de semana, ni festivos,

Para el cálculo del requerimiento de operarios, se determina que el mejor método para establecer la

cantidad de operarios es el método de normativas, puesto que este método se utiliza

fundamentalmente para calcular de forma detallada las necesidades de los obreros directos de

producción. (Woithe & Hernández, 1986)

Para esto se calcula el tiempo de fondo operario, se tiene en cuenta el horario que se manejara en la

unidad productiva, por otro lado, se establece que el ausentismo es del veinte por ciento ya que en

muchas ocasiones internos tienen procesos judiciales, casos especiales y/o urgencias.

Tabla 16 Tiempo operarios

Días al año 365

Días trabajados 240

Horas día 8

Horas año 1920

Tiempo ausentismo 288 horas

Tiempo total operario

en horas

1632

Page 46: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

45

Fuente: Autores

Para establecer el número de operarios por estación de trabajo se tiene en cuenta la siguiente

ecuación

𝑂𝑝 = 𝑇𝑁𝑗𝑖.𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑇𝐹𝑂 (5)

Donde

TNi: Tiempo norma total de la estación i

TFO: Tiempo fondo operario

Op: Operarios

Tabla 17 Calculo operarios

Estaciones Capacidad

requerida

No

operarios

Bodega MP 60396,336 1

Cortadora 60396,336 1

Plana 158382 2

Fileteadora 126705,6 2

Collarín 21117,6 1

Ojaladora 31676,4 1

Botones 105588 2

Plancha 84470,4 1

Revisión 42235,2 1

Empaque 21117,6 1

Bodega PT 63352,8 1 Fuente: Autores

Se determina que para la estación de trabajo 2 y 3 que corresponde al área de corte y máquina plana

se requieren dos operarios mientras para el resto de las estaciones solo es necesario un operario,

teniendo un total de 14 operarios en el área productiva.

3.3.7 Materiales

Para la producción de uniformes es necesario dotar el taller con insumos y materiales como tela drill,

hilo, hilazas, agujas para las diferentes máquinas, tijeras, metro, tiza, botones entre otros. Por esto se

procede al cálculo de los insumos necesarios para suplir la demanda requerida como se muestra en la

tabla 18.

Tabla 18 Calculo de materia prima e insumos

Insumos Hilo Hilazas Elástico

Drill

Naranja

Drill

Beige Entretela Botones

Producto

Pantalón 160896 241344 14078 24134 30168

Camisa 241344 362016 8045 26146 4827 100560

Insumos *

Demanda 402240 603360 14078 32179 56314 4827 100560

Demanda* %

perdida 8045 12067 282 644 1126 97 2011

Page 47: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

46

Total, insumos 410285 615427 14360 32823 57440 4923 102571 Fuente: Autores

3.3.7.1 Flujo de materiales

El consumo de materiales en los sistemas parciales y la secuencia tecnológica de elaboración de los

diferentes productos comprendidos en el programa de producción determinan la dirección e

intensidad de los flujos de materiales dentro de la unidad productiva; la dirección de los flujos de

materiales se puede determinar a partir de esquemas tecnológicos tal como se muestra en el diagrama

4. (Woithe & Hernández, 1986).

3.3.8 Áreas

Teniendo en cuenta la edificación actual cuenta con un área disponible de 158 metros cuadrados se

procede a calcular según normativas los factores de área necesarios para cada parte de la unidad

productiva.

3.3.8.1 Área requerida para empleados

En la bodega no se cuentan actualmente con espacios para los empleados, por eso en esta sección se

calculan las instalaciones para la higiene personal. Como regla práctica, es necesario uno por cada 20

trabajadores (en este caso contamos con 14 trabajadores). La cantidad de lavados es igual al número

de inodoros u excusados. El tamaño del excusado es de 1,40 m2, igual para el lavado y el vestíbulo;

y 0,85 m2 por orinal. Entonces, se necesitan dos excusados, dos lavados, dos vestíbulos un orinal, es

decir que el área sanitaria es de 9,20m2

3.3.8.2 Área requerida para maquinaria

Se calcula el área requerida para la maquinaria aplicando el método de factor de área para determinar

las áreas que requiere cada máquina. Esto se calcula para tener una visión más exacta del espacio

disponible en la planta para su ubicación, y así evitar espacios reducidos e incomodidad para los

operarios en el desarrollo de sus actividades. Según el método de factor de área se debe tener en

cuenta diferentes áreas parciales que componen el puesto de trabajo, en nuestro caso se tuvieron en

cuenta área básica operacional, área de herramientas, área de operario, área de tráfico, área de

mantenimiento.

Como ejemplo del cálculo tomaremos la máquina cortadora, la cual tiene un área de 2,08 m2 de área

básica operacional, área de operario de 3,04 m2,, área de mantenimiento de 0,53 m2 , área de trafico

de 2,1 m2 , área herramental de 0,6 m2, es decir que tiene un área total para la máquina cortadora de

8,4 m2. , tal como se muestra en la ilustración 3.

Page 48: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

47

Diagrama 4 Flujo de materiales. Fuente: Autores

Page 49: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

48

Ilustración 3 Factor de áreas para la máquina cortadora

Fuente: Autores

La suma de las áreas por máquinas determino el área requerida total para la maquinaria es de 122 m2,

paralelo a esto se calculó el factor de solape (6) que determina si es necesario la superposición de

espacios entre las máquinas.

𝑓𝑠𝑜 = 1 −𝐴𝑑𝑖𝑠𝑝

∑ 𝐴𝑖= −0.610 (6)

Donde:

Adisp = Área disponible

Ai: Área de maquinaria

Concluyendo así que el factor de solape negativo representa que el área requerida es menor que el

área disponible, es decir que no es necesario que exista un solape entre máquinas.

3.3.9 Conclusiones del capítulo

Mediante el análisis de datos se concluyó que se requiere 20.122 dotaciones compuestas por

camisa y pantalón para los internos anualmente.

Se determinar el proceso de fabricación de la dotación y con base a esto se estableció que se

necesita una máquina cortadora, dos fileteadoras, dos máquinas planas, una máquina

collarín, una ojaladora y una plancha para cumplir con la demanda establecida, adicional se

requieren catorce operarios en la unidad productiva.

Teniendo en cuenta que el área disponible total es de 158, 6 m2 y el área requerida para la

unidad productiva es de 152,9m2, es decir que contamos con espacio suficiente para la

implementación de esta.

Page 50: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

49

CAPITULO 4

DISEÑO DE UNA UNIDAD PRODUCTIVA

4.1 Organización de la unidad productiva

Una de las ventajas de la distribución de planta es plantear propuestas de organización de la unidad

productiva teniendo en cuenta modelos matemáticos para la determinación de la distribución física

del área de producción.

El acoplamiento de los elementos del sistema de una unidad productiva, desde el punto de vista del

proceso tecnológico, es necesario determinar estructuras que corresponde directamente con los

principios de organización espacial y características de ordenamiento para dar posteriormente una

propuesta de ordenamiento.

4.1.1 Estructura

La selección de la estructura depende de dos factores principales, el tipo de producción y proceso

tecnológico, la influencia de estos factores han sido medidas sobre la base del grado de cooperación

entre los puestos de trabajo, este se define como el promedio de relaciones productivas que posee una

máquina o puesto de trabajo con otro en la elaboración de una producción especifica. (Woithe &

Hernández, 1986)

Para el cálculo de la estructura en primera estancia se definieron las estaciones de producción de la

unidad productiva como se observa en la Tabla 19 además del flujo entre estas tal cual se muestra en

las tablas 19 y 20.

Tabla 19 Estaciones de producción

ESTACIONES DESCRIPCION

E1 Bodega materia prima e insumos

E2 Cortadora

E3 Fileteadora

E4 Plana

E5 Collarín

E6 Ojaladora

E7 Botones

E8 Plancha

E9 Revisión

E10 Empaque

E11 Bodega producto terminado

Fuente: Autores

Tabla 20 Flujo entre estaciones

De Hacia Flujo

1 2 3,74

2 3 49,22

Page 51: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

50

3 4 77,66

5 18,49

4 3 47,92

6 28,90

5 7 18,49

6 7 28,90

7 8 29,65

Fuente: Autores

Gráfica 1 Tipo de estructura

Fuente: (Woithe & Hernández, 1986)

El resultado obtenido en el cálculo del índice de cooperación se ubicó en la gráfica 3, determinando

que el tipo de estructura es TALLER para el ordenamiento de la planta.

La estructura tipo taller se caracteriza por que la maquinaria y operarios son especializados en el

proceso, el material se maneja en volúmenes medios u altos, hay retrocesos, es decir que hay líneas

de flujo bidireccional entre estaciones y se maneja estándares por proceso.

Ya teniendo la estructura se procedió a realizar el método triangular para el ordenamiento de la zona

de producción, el fundamento de este método de ordenamiento esquemático mediante algoritmos

numéricos de decisión que permiten su aplicación en el ordenamiento de máquinas o grupos de ellas,

en una red triangular equilátera, de forma que el gasto de transporte sea mínimo. (Woithe &

Hernández, 1986)

Para desarrollar este método inicialmente se tienen en cuenta los flujos entre las estaciones (Ver tabla

20) para determinar el ordenamiento de las estaciones mediante el flujo, como se observa en el

diagrama 1.

Page 52: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

51

Diagrama 5 Ordenamiento de las estaciones mediante el método triangular

Fuente: Autores

4.2 Modelo de integración de áreas

Para la integración de las diferentes áreas de la empresa, se utilizó la metodología conocida como

SLP (Systematic Layout Planning) esta fue desarrollada por Richard Muther como un procedimiento

sistemático multicriterio y relativamente simple, para la resolución de problemas de distribución

en planta de diversa naturaleza. El método es aplicable a problemas de distribución en instalaciones

industriales, locales comerciales, hospitales, etc. Esta metodología establece una serie de fases y

técnicas que permiten identificar, valorar y visualizar todos los elementos involucrados en la

implantación y las relaciones existentes entre ellos. (Muther, 1970).

En primer lugar, se definieron las áreas necesarias para el funcionamiento de la unidad productiva

textil, se tiene en cuenta que la metodología SLP maneja una clasificación de acuerdo con prioridades

y razones para la aproximación de las áreas (Véase Tabla 21 y 22)

Tabla 21 Áreas de la unidad productiva

Áreas

1 Bodega materia prima

2 Baño operarios

3 Área de producción

4 Zona de residuos

5 Bodega producto terminado Fuente: Autores

Tabla 22 Prioridad entre las áreas

PRIORIDAD

A Absolutamente necesario

E Especialmente importante

I Importante

O Ordinario

U Sin importancia

X No deseable Fuente: Autores

Page 53: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

52

Tabla 23 Definición de las razones para determinar las prioridades.

Razón Descripción

1 Flujo de material

2 olores

3 Sin razón

4 Contaminación

5 Personal

6 Comunicación Fuente: Autores

En segundo lugar, se procedió a realizar la matriz cruzada SLP que consiste en un diagrama de doble

entrada en el que se plasman las necesidades de proximidad entre cada actividad y las razones

definidas a tal efecto. (Muther, 1970)

Diagrama 6 Matriz SLP desarrollada

Bodega

materia

prima 1

X

Baño

operarios 2

2 A

X 1 U

Área de

producción 3

2 U 3 O

I 3 X 6

Zona de

residuos 4

1 O 3

U 1 Bodega

producto

terminado 5

3

Una vez realizada la matriz SLP se procedió a realizar la matriz de relaciones de las prioridades con

las áreas, esto se realiza para tener más claridad de como quedaran distribuidas las áreas en la unidad

para posteriormente realizar la propuesta de integración de áreas.

Tabla 24 Matriz de relaciones evaluadas

Prioridades

Áreas A E I O U X

1 3 5 4 2

2 4

1, 3,

5

3 1 4 5 2

4 3 5,2.1

5 3,1 4 2 Fuente: Autores

Page 54: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

53

Con base a la matriz de relaciones evaluadas se determinó la propuesta tal como se muestra en el

diagrama 7

Diagrama 7 Propuesta SLP

Fuente: Autores

4.3 Propuesta

La propuesta se basa en lo anteriormente realizado, es importante resaltar que el área de producción

se reacomodo con el método triangular, para la reducción de distancias y tiempos de operación, tal

como se muestra en el diagrama 2. Paralelo a esto, la integración de las áreas se definió con el método

SLP tal como se muestra en el diagrama 7.

A continuación, se presenta el diagrama de recorrido el cual muestra en la distribución y recorrido

que se realiza para la producción del pantalón y la camisa diferenciado por colores rojo y azul

respectivamente, tal cual se observa en la Figura 3.

Se plantea el desarrollo del programa de seguridad industrial para toda la instalación, materiales,

equipos y personas interesadas vinculadas con el proyecto con el fin de preservar la integridad de los

internos y el correcto funcionamiento de la unidad productiva.

Para cumplir con los estándares de seguridad industrial en los internos, es preciso dar estricto

cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en Colombia y a las normas concernientes a la

seguridad Industrial que se adopten, tendientes a promover la salud de los internos

Con el fin de prevenir cualquier tipo de riesgo dentro de las instalaciones en la unidad productiva se

establecen salidas de emergencia que permiten una rápida evacuación en caso que se presente alguna

irregularidad dentro de las instalaciones.

Page 55: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

54

Figura 2 Diagrama de recorrido. . Escala: 1:10. Fuente: Autores

Además, se cuenta con una de primeros auxilios la cual consta de un botiquín, el cual debe estar lo

mas completo posible ya que es un soporte básico para atender a la victima en primera instancia en

caso de emergencia, este se encuentra en una área accesible y segura para los internos.

Según el artículo 45 del decreto n° 594, de 2000, del ministerio de salud, que aprobó el reglamento

sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, establece que en todo

lugar de trabajo en que exista algún riesgo de incendio, ya sea por la estructura del edificio o por la

naturaleza del trabajo que se realiza, debe contar con extintores de incendio, del tipo adecuado a los

materiales combustibles o inflamables que en él existan o manipulen. Para el caso de la unidad

productiva se requiere un extintor de potencial 4A, de este modo se ubicó en sitios de fácil acceso y

clara identificación, libre de cualquier obstáculo y deben estar en condiciones de funcionamiento

máximo, colocándose a una altura máxima de 1,30 metros, medidos desde el suelo hasta la base del

extintor y deben estar debidamente señalizados.

4.4 Conclusiones del capítulo.

Mediante el grado de cooperación se estableció que la estructura más adecuada es tipo taller,

ya que esta coincide con las características del programa de producción, además que su

principal ventaja es la flexibilidad ante los cambios en los programas de producción.

Se utilizó el método triangular en la organización del área productiva puesto que este

minimiza el transporte entre estaciones mediante una red de triángulos equiláteros.

La integración de áreas en la unidad productiva se desarrolló mediante el método SLP

(Systematic Layout Planning) el cual facilita la realización de la propuesta teniendo en cuenta

las relaciones entre zonas para la optimización del espacio.

Page 56: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

55

CAPITULO 6

ANALISIS ECONOMICO

6.1 Presupuesto

Para el desarrollo del producto se plantea un presupuesto de los gastos a incurrir para el

funcionamiento de la unidad productiva de manufactura textil. Inicialmente se realizó el presupuesto

de materias primas o materiales para elaborar una dotación, tal como se muestra en la Tabla 25

Tabla 25 Presupuesto materias primas e insumos para la elaboración de una dotación

Materia prima directa

Descripción Unidad Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

Tela drill beige Metros 1,9 11.500 21.275

Tela drill naranja Metros 0,4 10.500 4.305

Entretela Metros 0,6 3.100 1.860

Botones Unidad 5,0 200 1.000

Elástico Metros 0,6 260 156

Total materia prima directa requerida por unidad 28.596

Materia prima indirecta

Descripción Unidad Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

Hilo Unidad 3 1.500 4.500

Hilazas Unidad 3 1.500 4.500

Total materia prima indirecta requerida por unidad 9.000

Total und 37.596

Fuente: Autores

Se realizó un presupuesto técnico para la adecuación de infraestructura mediante la aplicación de

análisis de precios unitarios (APUS) que sirve como una guía en la elaboración de presupuestos de

obra, la misma se transforma en la lista de precios de la unidad productiva y establece una línea base

de trabajo tal cual se muestra en la Tabla 26 ·

Page 57: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

56

Tabla 26 Análisis de costos unitarios para la adecuación de la infraestructura.

Presupuesto Técnico

Obra Adecuación de bodega para la unidad productiva textil Ciudad Bogotá D.C.

Costos Directos

Ítem Detalle Cantidad Unidad Material y

Equipo

Valor Mano

de Obra

Total

unitario Valor parcial

Valor

capítulo

1 OBRAS PRELIMINARES

1.1 Escarapelado de pintura 126 m2 10000 $ 2.500 $ 12.500 $ 1.575.000

1.2 Dotación de herramientas de trabajo 1 Und 444150 $ 444.150 $ 444.150

1.3 Instalación provisional acueducto 1 Und 53900 $ 631.638 $ 685.538 $ 685.538

1.4 Instalación provisional energía 1 Und 153250 $ 263.183 $ 416.433 $ 416.433

% 16,723 $ 3.121.121

2 OBRAS DE URBANISMO

2.2 Redes de alcantarillado

2.2.1 Excavaciones 0,5 m3 2676,8125 $ 17.546 $ 20.222 $ 10.111

2.2.2 Rellenos con Base granular B-200 0,06 m3 62875,9 $ 8.773 $ 71.649 $ 4.299

2.2.3 Suministro e instalación de tubería PVC de 6¨ 6 m 172425 $ 105.273 $ 277.698 $ 1.666.188

2.3 Redes de acueducto

2.3.1 Suministro e instalación de tubería de PVC 1¨ 2 m 83750 $ 105.273 $ 189.023 $ 378.046

2.4 Redes de acueducto

2.4.1 Tubería Conduit TL - tipo liviano 1/2" 2,08 m 82650 $ 105.273 $ 187.923 $ 390.880

2.4.2 Conductores 1 un 800000 $ 105.273 $ 905.273 $ 905.273

% 17,976 $ 3.354.797

3 DESAGUES E INST.SUBTERRANEAS

3,1 Punto de desagüe 9 UN 29919,375 $ 44.839 $ 74.758 $ 672.821

% 3,605 $ 672.821

4 MAMPOSTERIA

4,1,1 divisiones de baño en drywall 30 m2 25000 $ 15.000 $ 40.000 $ 1.200.000

4,2,2 división de bodega en drywall 61,5 m3 25000 $ 15.000 $ 40.000 $ 2.460.000

% 19,611 $ 3.660.000

5 PAÑETES

5.1.1 Pañete liso mortero 1:4 126 m2 8525,573438 $ 7.798 $ 16.324 $ 2.056.770

6 ENCHAPES

6.1 Enchape de baldosa cerámica 9 m2 15000 $ 35.000 $ 50.000 $ 450.000

Page 58: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

57

% 2,411 $ 450.000

7 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

7.1 Red de suministro 8 un 50900 $ 107.223 $ 158.123 $ 1.264.980

7.2 Red sanitaria 1 un 135950 $ 105.273 $ 241.223 $ 241.223

% 8,070 $ 1.506.203

8 INSTALACIONES ELECTRICAS

8,1 Tableros 2 un 46900 $ 58.485 $ 105.385 $ 210.770

8,1 Instalaciones eléctricas interruptores 20 un 20225 $ 38.990 $ 59.215 $ 1.184.300

8,1 Instalaciones eléctricas "lámparas" 10 un 67125 $ 19.495 $ 86.620 $ 866.200

8,1 Instalaciones eléctricas "tomas" 20 un 38125 $ 38.990 $ 77.115 $ 1.542.300

% 12,905 $ 2.408.500

9 PINTURAS

9.1 Pintura en vinilo tipo 1 126 m2 7089,1875 $ 38.990 $ 46.079 $ 5.805.978

% 31,109 $ 5.805.978

10 ELEMENTOS ESPECIALES

10.1 Botiquín 1 Und $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000

10.2 puerta 0,7x2 1 Und $ 392.225 $ 392.225 $ 392.225

% 2,905 $ 542.225

Costo total del proyecto $ 23.578.414

Área total construida 158,670 m2

Costos de m2 $ 117.622

Fuente: Autores

Con base a las actividades a realizar en la adecuación de la infraestructura se utilizó el método CPM o ruta crítica para determinar la duración de esta

adecuación, entendiendo esta como una secuencia de actividades relacionadas entre sí donde cada una de las actividades tiene una duración estimada,

tal cual se observa en el diagrama (Kalenatic, 1993)

Page 59: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

58

Diagrama 8 Método CPM o ruta critica

Fuente: Autores

0 0

2 0 0 1

0 2 0 1

0 3 0 2

1 1

2 3 1 2

3 4 2 3

3 6

4 7

2

6 8

7 9

4 4

8 12 8 12

9 13 9 13

12 15

13 16

3 2 3

15 18 15 17 15 18

16 19 16 18 16 19

4

18 22

19 23

1 1

22 23 22 23

23 24 23 24

1 1

23 24 23 24

24 25 24 25

24 27

25 28

1

27 28

28 29

4

28 32

29 33

2 1 1

32 34 32 33 32 33

33 35 33 34 33 34

2

34 36

35 37

1

36 37

37 38

1

37 38

38 39

3

WU V

T

S

Z

Y

X

M

ON

QP

R

F

HG

I

LKJ

3

0

A B

C D

E

3

Page 60: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

59

Adicionalmente se realizó el presupuesto para la maquinaria necesaria y los equipos, tal cual se

muestra en la tabla 27.

Tabla 27 Presupuesto maquinaria y equipos

MAQUINARIA Y EQUIPOS

RUBRO CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IVA TOTAL

Máquina cortadora

marca Singer 1 $ 850.000 $ 850.000 $ 161.500 $ 1.011.500

Máquina plana marca

Gemsy 2 $ 950.000 $ 1.900.000 $ 361.000 $ 2.261.000

Máquina fileteadora

marca Singer 2 $ 1.249.000 $ 2.498.000 $ 474.620 $ 2.972.620

Máquina collarín

marca Serway 1 $ 1.749.000 $ 1.749.000 $ 332.310 $ 2.081.310

Máquina ojaladora

marca Klinger 1 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 855.000 $ 5.355.000

Plancha industrial

marca 1 $ 280.000 $ 280.000 $ 53.200 $ 333.200

Silla operario 14 $ 15.000 $ 210.000 $ - $ 210.000

Mesa cortadora 1 $ 240.000 $ 240.000 $ - $ 240.000

Mesas 3 $ 25.000 $ 75.000 $ - $ 75.000

Estantería Bodegas 6 $ 95.000 $ 570.000 $ - $ 570.000

Canecas 3 $ 150.000 $ 450.000 $ - $ 450.000

$ 15.559.630

Fuente: Autores

6.2 Flujo de Caja

La unidad productiva de confección de uniformes requiere una inversión de $39.382.455 en el periodo

0 los cuales involucran costos pre operativos como la adecuación de la infraestructura actual, compra

de maquinaria, equipos e insumos, se calculó la producción mes a mes de la dotación la cual consta

de 1676 unidades; adicionalmente se plantea un mantenimiento de equipos cada dos meses,

depreciación de maquinaria, gastos operacionales. El flujo de efectivo a partir del sexto periodo es

favorable puesto que se generan ingresos que van incrementando mes a mes tal cual se muestra en la

gráfica 2

Page 61: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

60

Tabla 28:Flujo de caja

Fuente: Autores

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

39.382.544-$ 31.245.440-$ 23.509.660-$ 15.646.879-$ 7.911.099-$ 24.682$ 6.862.662$ 14.798.443$ 22.534.223$ 30.422.204$ 38.157.984$ 46.093.765$

Adecuacion infraestructura

Obras preliminares 3.121.121$ -$ -$ -$ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Obras de urbanismo 3.354.797$ -$ -$ -$ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Desague e Ins. subterraneas 672.821$ -$ -$ -$ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Instalaciones Hidraulicas y Sanitaria 1.506.203$ -$ -$ -$ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Mamposteria 3.660.000$ -$ -$ -$ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Pañetes 2.056.770$ -$ -$ -$ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Enchapes 450.000$ -$ -$ -$ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Instalaciones Electricas 2.408.500$ -$ -$ -$ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Pintura 5.805.978$ -$ -$ -$ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Elementos Especiales 542.225$ -$ -$ -$ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Maquinaria

Maquina cortadora marca singer 1.011.500$ -$ -$ -$ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Maquina plana marca gemsy 2.261.000$ -$ -$ -$ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Maquina fileteadora marca singer 2.972.620$ -$ -$ -$ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Maquina collarin marca seway 2.081.310$ -$ -$ -$ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Maquina ojaladora marca klinger 5.355.000$ -$ -$ -$ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Plancha industrial marca 333.200$ -$ -$ -$ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Mantenimiento -$ 200.000$ 200.000$ 600.000$ 200.000$ 200.000$ 600.000$

Equipos

Silla operario 210.000$ -$ -$ -$ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Mesa cortadora 240.000$ -$ -$ -$ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Mesas 75.000$ -$ -$ -$ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Estanteria Bodegas 570.000$ -$ -$ -$ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Canecas 450.000$ -$ -$ -$ $ - $ - 450.000$ $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Depreciacion $189.823,51 $189.823,51 $189.823,51 $189.823,51 $189.823,51 $189.823,51 $189.823,51 $189.823,51 $189.823,51 $189.823,51 $189.823,51

Amortizacion

Materia Prima

Tela drill beige oscuro -$ 35.656.900$ 35.656.900$ 35.656.900$ 35.656.900$ 35.656.900$ 35.656.900$ 35.656.900$ 35.656.900$ 35.656.900$ 35.656.900$ 35.656.900$ 35.656.900$

Tela drill naranja -$ 7.215.180$ 7.215.180$ 7.215.180$ 7.215.180$ 7.215.180$ 7.215.180$ 7.215.180$ 7.215.180$ 7.215.180$ 7.215.180$ 7.215.180$ 7.215.180$

Entretela -$ 3.117.360$ 3.117.360$ 3.117.360$ 3.117.360$ 3.117.360$ 3.117.360$ 3.117.360$ 3.117.360$ 3.117.360$ 3.117.360$ 3.117.360$ 3.117.360$

Botones 1.676.000$ 1.676.000$ 1.676.000$ 1.676.000$ 1.676.000$ 1.676.000$ 1.676.000$ 1.676.000$ 1.676.000$ 1.676.000$ 1.676.000$ 1.676.000$

Elastico -$ 261.456$ 261.456$ 261.456$ 261.456$ 261.456$ 261.456$ 261.456$ 261.456$ 261.456$ 261.456$ 261.456$ 261.456$

Hilo -$ 7.542.000$ 7.542.000$ 7.542.000$ 7.542.000$ 7.542.000$ 7.542.000$ 7.542.000$ 7.542.000$ 7.542.000$ 7.542.000$ 7.542.000$ 7.542.000$

Hilazas -$ 2.514.000$ 2.514.000$ 2.514.000$ 2.514.000$ 2.514.000$ 2.514.000$ 2.514.000$ 2.514.000$ 2.514.000$ 2.514.000$ 2.514.000$ 2.514.000$

Botones -$

Insumos

Bolsas kilo tanto 4.000$ -$ 4.000$ 4.000$ 4.000$ 4.000$ 4.000$ 4.000$ 4.000$ 4.000$ 4.000$ 4.000$ 4.000$

Tijeras 45.000$ -$ -$ 45.000$ 45.000$ 45.000$ 45.000$

Regla 28.000$ -$ -$ 28.000$ 2.800$ 2.800$ 2.800$

Tiza 7.500$ -$ 7.500$ 7.500$ 7.500$ 7.500$ 7.500$ 7.500$ 7.500$ 7.500$ 7.500$ 7.500$ 7.500$

Servicios

Acueducto y alcantarillado 80.000$ 800.000$ 800.000$ 800.000$ 800.000$ 800.000$ 800.000$ 800.000$ 800.000$ 800.000$ 800.000$ 800.000$ 800.000$

Luz 80.000$ 120.000$ 120.000$ 120.000$ 120.000$ 120.000$ 120.000$ 120.000$ 120.000$ 120.000$ 120.000$ 120.000$ 120.000$

Total costos 39.382.544$ 58.902.896$ 59.304.220$ 59.177.220$ 59.304.220$ 59.104.220$ 60.202.020$ 59.104.220$ 59.304.220$ 59.152.020$ 59.304.220$ 59.104.220$ 59.752.020$

Produccion (uni) -$ 1.676$ 1.676$ 1.676$ 1.676$ 1.676$ 1.676$ 1.676$ 1.676$ 1.676$ 1.676$ 1.676$ 1.676$

Ingresos -$ 67.040.000$ 67.040.000$ 67.040.000$ 67.040.000$ 67.040.000$ 67.040.000$ 67.040.000$ 67.040.000$ 67.040.000$ 67.040.000$ 67.040.000$ 67.040.000$

Ganancia 39.382.544-$ 31.245.440-$ 23.509.660-$ 15.646.879-$ 7.911.099-$ 24.682$ 6.862.662$ 14.798.443$ 22.534.223$ 30.422.204$ 38.157.984$ 46.093.765$ 53.381.745$

Page 62: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

61

Gráfica 2 Flujo de caja

Fuente: Autores

6.3 Indicadores

Se establecieron cuatro indicadores financieros con el fin de analizar el comportamiento financiero

del proyecto tal cual se muestra en la tabla 28.

Tabla 29 Indicadores financieros.

TIR 7,1%

VPN $20.131.624,54

ROI 5,30%

CAUE $2.143.128 Fuente: Autores

TIR (tasa interna de retorno) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. es decir, es

el porcentaje de beneficio o perdida que tendrá una inversión, mide la viabilidad de un proyecto,

determinando la rentabilidad de los cobros y los pagos actualizados generados por una inversión para

nuestro caso se presenta una TIR para el primer año será del 7% lo que quiere decir que el INPEC

tendrá un ahorro en la dotación anual. (Baca Urbina, 2007)

VPN (valor presente neto) es un indicador financiero que sirve para determinar la viabilidad de un

proyecto, al medir los flujos de los futuros ingresos y egresos además de descontar la inversión inicial,

el VPN para el primer año es de $20’131.624,5 es decir que se recupera la inversión y se obtiene una

ganancia. (Baca Urbina, 2007)

$(3

9.3

82

.54

4)

$(3

1.2

45

.44

0)

$(2

3.5

09

.66

0)

$(1

5.6

46

.87

9)

$(7

.91

1.0

99

)

$2

4.6

82

$6

.86

2.6

62

$1

4.7

98

.44

3

$2

2.5

34

.22

3

$3

0.4

22

.20

4

$3

8.1

57

.98

4

$4

6.0

93

.76

5

$5

3.3

81

.74

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3

FLUJO DE CAJA

Page 63: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

62

ROI (Retorno de inversión) se define como un indicador que mide la relación existente entre la

utilidad o ganancia obtenida y la inversión y funciona para evaluar que tan eficiente es o será el gasto

del proyecto, es decir revela las ganancias que se recibirán por la inversión realizada. En nuestro caso

en particular el ROI corresponde al 5,30% de rentabilidad al realizar la inversión de la unidad

productiva. (Baca Urbina, 2007)

CAUE (Costo anual uniforme equivalente) se usa para evaluar los proyectos de inversión y

corresponde a todos los ingresos y egresos convirtiéndolos en una cantidad uniforme equivalente, en

nuestro caso particular es de $2.143.128, es decir que si el costo anual uniforme equivalente es

positivo es porque los ingresos son mayores a los egresos concluyendo así que el proyecto se puede

realizar. (Baca Urbina, 2007)

6.4 Conclusiones del capitulo

Con base al método CPM o ruta crítica se determinó que el tiempo que se requiere para las

adecuaciones de infraestructura en la bodega 5 es de 39 días.

Se estableció la inversión inicial para el correcto funcionamiento de la unidad textil es de

$39.382.544 donde se tienen en cuenta compra de maquinaria, compra de materiales e

insumos además de la adecuación de la bodega.

Con base el indicador de la TIR (tasa interna de retorno) se puede decir que el proyecto es

factible ya que presenta una rentabilidad del 7% anual y esto representa un ahorro para el

INPEC

Por medio de los indicadores se puede concluir que el proyecto es factible, aunque no produce

una rentabilidad muy alta, pero cumple con el fin de apoyar la resocialización a través del

trabajo con disciplina e innovación, además que más internos puedan participar de proyectos

productivos en busca de los beneficios que traen.

Page 64: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

63

CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Conclusiones

Se estableció el diagnostico de los recursos disponibles y actualmente se tiene una bodega de

159.56m2 y se evaluó que el estado actual requiere de algunas adecuaciones en cuanto a

infraestructura para el correcto funcionamiento de la unidad productiva.

Se determinó mediante un análisis de datos históricos de la población reclusa en el centro

penitenciario y pronósticos que se requiere una producción de 20112 dotaciones anualmente

que están conformadas por un pantalón y una camisa, para lograr el autoabastecimiento del

centro penitenciario siguiendo la normativa legal.

Se estableció el proceso productivo para la fabricación de uniformes basándonos en las

necesidades y requerimientos del personal encargado en el área de talleres en el centro

penitenciario cárcel La modelo, dando así que se necesitan dos máquinas de coser planas, dos

fileteadoras, una cortadora, un collarín, una ojaladora, y una plancha y catorce operarios en

producción para satisfacer la demanda.

Se diseñó una propuesta mediante métodos matemáticos como SLP para el modelo de

integración de áreas y el método triangular para la organización del área de producción para

la implementación de la unidad productiva de uniformes con base optimización del espacio

y distancias.

Mediante el análisis de indicadores financieros se estableció que el proyecto es factible y

viable puesto que genera una tasa de retorno del 7% anual, aunque no genera gran rentabilidad

cumple con los intereses del establecimiento como lo es el trabajo para los internos como

beneficio social

Se estimó que la inversión inicial del proyecto es de $39.382.544 los cuales tienen un retorno

en el sexto periodo y una utilidad de $20.131.624,54 al final del periodo doce.

7.2. Recomendaciones

En el desarrollo de la propuesta se identificó espacio disponible adicional en la bodega que

puede ser utilizado para la ampliación a mediano plazo del taller de confección textil

permitiendo no solo el autoabastecimiento del centro penitenciario si no también la venta a

otras instituciones penitenciarias.

Se recomienda que los internos que se encuentren trabajando en la unidad de confección textil

tengan un acompañamiento técnico de una persona capacitada en el área textil con el fin de

prevenir malas prácticas y perdida de material e insumos además del seguimiento de la

información, implementación y control de las actividades productivas.

Se sugiere llevar un control interno de las actividades, procesos y procedimientos que se

aplique en la unidad productiva, para tener una organización tanto financiera como operativa

Promover las buenas prácticas en la unidad productiva en pro del mejoramiento y

mantenimiento de las condiciones laborales de los internos por medio de realización de

jornadas de salud lúdicas o de esparcimiento con base a los lineamientos del manual de

seguridad y salud en el trabajo.

Realizar mantenimiento preventivo a las máquinas con el fin de preservar su vida útil,

además de evitar o mitigar las consecuencias de los fallos del equipo, logrando prevenir las

incidencias antes de que estas ocurran.

Page 65: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

64

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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Woithe, G., & Hernández, G. (1986). Fundamentos de la proyeccion de fabricas de construccion de

maquinaria. Playa, Ciudad de la Habana: Pueblo y Educacion.

Page 67: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

66

ANEXOS

Anexo A

Figura 4 Área de la entrada de la bodega

Figura 3 Área de la bodega

Page 68: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

67

Figura 5Área del baño actual

Figura 6 Fachada de la bodega.

Figura 7 Área delantera de la bodega

Page 69: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

68

Anexo B

Ubicación

Fecha

FUNCION Y USOS

Es una máquina que tiene como función entrelazar un hilo superior

con un hilo inferior a través de una tela realizando una costura

recta, se utiliza en el campo de la confección para realizar costuras

básicas en la mayoria de las prendas.

CARACTERISTICAS

TECNICAS

MARCA/ORIGEN PFAFF

MODELO Máquina Recta modelo 191D-20

Fácil ajuste del largo de puntada

Máquina de cama plana con orificios para fijar guías y aparatos

Fácil ajuste de presión del pie a través del tornillo graduado

Sistema de lubricación totalmente automático

Devanado de bobina en el tablón

Cangrejo de procedencia extranjera

Sistema de avance o arrastre simple con retroceso

Motor de embrague de alta velocidad de 1/2 HP y opcional para

trabajar en 110V ó 220V

Motor con cambio de giro (hacia adelante y hacia atrás) con solo

mover un botón

FICHA TECNICA MAQUINARIA

Nombre de la maquina

Bodega 5Realizado por PaulaV, MariaM,

Maquina plana

Page 70: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

69

Anexo C

PROGRAMA DE INGENIERIA

INDUSTRIAL

FICHA TECNICA DE

PRODUCTO

TERMINADO

NOMBRE DEL PRODUCTO CAMISA MANGA CORTA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Camisa en tela drill con cinco botones delanteros, tejido plano

Preparado por: Paula Villanueva,

Maria Fernanda Martinez

USO Y APLICACIONES

115-120 gr aprox.

Prenda de vestir para caballero

Colombiana

Carcel La Modelo

LUGAR DE ELABORACION  Instituto nacional penitenciario y carcelario INPEC, Carcel La Modelo

Fecha: 10/03/2018

PRINCIPAL MERCADO

COLOR Beige y naranja

TALLA S, M, X, XL

PESO

MATERIA PRIMA Tela drill

INSUMOS Botones e hilo

PROCEDENCIA

Page 71: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

70

DESCRIPCION DEL

PRODUCTOPantalon en tela drill con elastico en la cintura, tejido plano

LUGAR DE ELABORACION  Instituto nacional penitenciario y carcelario INPEC, Carcel La Modelo

FICHA TECNICA DE

PRODUCTO

TERMINADO

PROGRAMA DE INGENIERIA

INDUSTRIAL

NOMBRE DEL PRODUCTO PANTALON

Preparado por: Paula Villanueva,

Maria Fernanda Martinez Fecha: 10/03/2018

MATERIA PRIMA Tela drill

INSUMOS elasticos e hilo

COLOR Beige y naranja

PRINCIPAL MERCADO Carcel La Modelo

TALLA S, M, X, XL

USO Y APLICACIONES Prenda de vestir para caballero

PROCEDENCIA Colombiana

PESO 115-120 gr aprox.

Page 72: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

71

Anexo D

Ubicación

Fecha

FICHA TECNICA MAQUINARIA

Nombre de la maquina

Bodega 5Realizado por PaulaV, MariaM,

COLLARIN

FUNCION Y USOS

Las operaciones más comunes en la confección de jean son:

Filetear aletilla y aletillón retirando la cadeneta, cerrar costados o

cerrar entrepierna. Las operaciones más comunes en la confección

de pantalon son: Filetear aletilla y aletillón retirando la cadeneta,

cerrar costados o cerrar entrepierna.

Esta máquina está diseñada para recubrir los orillos de la tela y

adicionalmente tiene una cadeneta llamada puntada de seguridad

usada solo cuando se va a cerrar la prenda. Tiene un juego de

cuchillas para el corte de extremos.

El consumo del hilo es de 20 metros aproximadamente por metro

de costura. , y el desperdicio del hilo se calcula según la tecnología

de la máquina.

CARACTERISTICAS

TECNICAS

MARCA/ORIGEN Singer

Page 73: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

72

Anexo E

Ubicación

Fecha

FICHA TECNICA MAQUINARIA

Nombre de la maquina Cortadora

Realizado por PaulaV, MariaM,Bodega 5

CARACTERISTICAS

TECNICAS

Se encuentra en tres diferentes tamaños cuchillo, 6, 8 o 10

pulgadas. Su motor de 550W de potencia de gran alcance es

enfriado que evita el sobrecalentamiento. La línea de máquinas de

corte están equipados con cuchilla automática sacapuntas y

protección para los dedos, base de acero inoxidable que no se oxida

y rodillos en la parte inferior de esa ayuda el desplazamiento de la

máquina sobre la mesa. Maneja voltaje de 110 o 220 voltios y

velocidad de 3400rpm. Se recomienda el uso de guantes de malla

de acero durante el funcionamiento de esta máquina para evitar

accidentes.

MARCA/ORIGEN Singer

FUNCION Y USOS

Máquina profesional para el corte de la tela con un cuchillo

vertical. Ideal para el corte de algodón, de punto, lana, seda, dril de

algodón, sintéticos y otros

Page 74: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

73

Anexo F

Ubicación

Fecha

FICHA TECNICA MAQUINARIA

Nombre de la maquina COLLARIN

Realizado por PaulaV, MariaM,Bodega 5

CARACTERISTICAS

TECNICAS

– Sistema de lubricación completamente automático con nuevo

diseño de filtro de aceite para aumentar la eficiencia del filtrado.

– Ajuste sencillo de la alimentación diferencial por medio de una

palanca externa.

– Costura de alta calidad para hilos sintéticos con enfriador de

aguja y dispositivo de lubricado para el hilo de aguja.

– 5 Hilos

– Recubridor

– 3 Agujas

– Doble Volante

MARCA/ORIGEN Sewey

FUNCION Y USOS

Máquina collaretera para una amplia gama de materiales, para

tejidos ligeros, medianos y gruesos, Enfriador de hilo y aguja para

su uso en alta velocidad.

Page 75: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

74

Anexo G

Ubicación

Fecha

CARACTERISTICAS

TECNICAS

Esta máquina está diseñada para recubrir los

orillos de la tela y adicionalmente tiene una

cadeneta llamada puntada de seguridad usada solo

cuando se va a cerrar la prenda. Tiene un juego de

cuchillas para el corte de extremos.

El consumo del hilo es de 20 metros

aproximadamente por metro de costura, y el

desperdicio del hilo se calcula según la tecnología

de la máquina.

FICHA TECNICA MAQUINARIA

Nombre de la maquina MAQUINA PLANA

Realizado por PaulaV, MariaM,Bodega 5

MARCA/ORIGEN Singer

FUNCION Y USOS

Las operaciones más comunes en la confección de

jean son: Filetear aletilla y aletillón retirando la

cadeneta, cerrar costados o cerrar entrepierna.

Las operaciones más comunes en la confección de

pantalon son: Filetear aletilla y aletillón retirando la

cadeneta, cerrar costados o cerrar entrepierna.

Page 76: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

75

Anexo H

Ubicación

Fecha

Maximo espesor: 4mmCARACTERISTICAS

TECNICASPeso:64kg

Máquina de Ojal Recto. Fácilmente se ajusta la posición del ojal,

esto aumenta la eficiencia en el trabajo

MARCA/ORIGEN Sewey

FUNCION Y USOS

Maquina ojaladora recta mecanica, con lubricacion automatica,

con su respectivo estante, mesa y motor de rotacion 110v.

hecha con tecnología japonesa es una máquina que fácilmente se

ajusta la posición del ojal, esto aumenta la eficiencia en el

trabajo. El pie puede levantarse hasta una altura máxima de

12mm, esto repercute en una mayor facilidad para colocar los

materiales por debajo de este. El mecanismo de parada y el

mecanismo de las cuchillas producen un muy bajo nivel de ruido,

esto hace que el arranque, la desaceleración y la parada en esta

maquina sea sumamente suave.

Longitud de corte: 6.4 – 31.8mm (1/4″ – 1-1/4″).

Numero de puntadas: 54 ~ 345.

Rango de alternacion: 12mm.

FICHA TECNICA MAQUINARIA

Nombre de la maquina Ojaladora

Realizado por PaulaV, MariaM,Bodega 5

Page 77: Diseño de una unidad productiva de uniformes para los

76

Anexo I

FICHA TECNICA

OPERARIO TEXTIL

Realizado por: Paula Villanueva, María Martínez,

Ubicación: Bodega 5

DESCRIPCION CARGO Los operarios textiles llevan a cabo diferentes tareas en

una empresa textil. Supervisan y controlan la maquinaria

utilizada en las diferentes etapas de producción.

PERFIL PROFESIONAL Para desempeñar este trabajo, se requiere:

Tener buena vista y buena visión de los colores.

Sentirse a gusto manejando máquinas.

Tener conocimiento de la normativa de prevención

de riesgos laborales.

Tener un buen estado físico, pues los operarios

suelen pasar largas horas de pie, y pueden tener que

levantar y transportar peso.

Algunos operarios necesitan buena habilidad manual

para enhebrar las máquinas con hilos individuales o

para corregir defectos

ACTIVIDADES LABORALES Seleccionar, ordenar y limpiar materias primas.

Controlar y manipular las máquinas además de su debida

limpieza para el correcto funcionamiento.

Resolver problemas técnicos menores.

FUNCIONES ESPECIFICAS Interpretar ficha técnica y órdenes de fabricación

para organizar el trabajo.

Operar máquinas y herramientas para realizar: el

ensamble, cosido, y acabado de indumentarias y/o

artículos textiles1

Realizar el mantenimiento preventivo de las

máquinas, para evitar pequeñas averías.

Aplicar medidas de Seguridad e Higiene y conocer

la normativa vigente relativa a los medios y equipos

de seguridad empleados en el sector de la

producción.