control de cuchillas circulares para máquina de corte...

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ResumenEl Presente artículo muestra el diseño e implementación del control eléctrico realizado con servo- motores, PLC y HMI para la automatización de un innovador mecanismo posicionador de cuchillas en una máquina de corte longitudinal variable de lámina empleada en la manufactura de muebles metálicos para oficina. Se presenta el diseño de funciones y diagramas de control, diseño y elaboración de gabinete de control, programación del Controlador Lógico Programable, servo controladores, Interfaz Hombre Maquina (HMI) y el cableado de señales de comunicación, potencia y de control. La funcionalidad de la automatización es evaluada con la medición de tiempo que conlleva el posicionamiento de las cuchillas de corte. Temas clavesControl, Servomotor, HMI, PLC, Cuchillas, Automatización, Cortadora, Modbus, Pistón, Servo Drive. I. INTRODUCCIÓN a automatización de procesos en la industria acarrea beneficios tales como la reducción de tiempos de producción, mejora en la calidad de los productos, reproducibilidad en los resultados esperados y evita que los operadores realicen maniobras de riesgo. La empresa Manufacturas Post-Form se dedica al diseño y manufactura de muebles metálicos y de madera para oficinas, actualmente se encuentra realizando mejoras en algunas de sus líneas de producción con objeto de hacerlas más eficientes, ofrecer productos de mejor calidad y lograr ser más competitivos en el ramo de la manufactura de mobiliario metálico para oficina. Por otro lado la Sub-dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo desde su creación, ha buscado contar con líneas de investigación que impacten en las necesidades de desarrollo de tecnologías, generar vínculos con las empresas de la región para resolver problemáticas que a estas ocupen. Siendo así, estas dos instituciones han sumado esfuerzos para realizar el desarrollo de maquinaria de manufactura mexicana adecuada a los procesos de la empresa, teniendo como productos, desarrollo profesional del recurso humano (docentes y alumnos) del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, desarrollo tecnología nacional adecuada a las demandas especificas de la empresa, Mejoras en las líneas de producción de la empresa, reducción significativa de costos en adquisición de maquinaria para los procesos, puesto que se deja de lado la compra de maquinaria de procedencia extranjera. La lámina se provee a la empresa en grandes rollos, lo cual, para empezarla a procesar, es necesario cortarla de manera longitudinal en base a las partes de mueble que se requiera producir. La máquina cortadora longitudinal es pues quien realiza la tarea anterior “rebanando” el rollo de lámina en bandas más pequeñas acordes a los requerimientos de producción. La máquina a automatizar consta de: Portarrollos o des-bobinador. Dos rodillos o ejes de tracción (superior e inferior). Doce Discos o cuchillas de corte, seis en la parte inferior y seis en la parte superior Bobinadores. Des-bobinador Ejes de traccion Cuchillas Bobinadores Figura 1. Partes de la maquina cortadora longitudinal de lamina. El rollo de lámina se monta mediante una grúa en el portarrollos de la cortadora. Enseguida la lámina se ingresa a los rodillos de tracción para estirar la lámina desde el des- bobinador. Dichos ejes de tracción tienen incorporadas las cuchillas de corte, las cuales tienen que ser configuradas como se ilustra en la figura 2 para lograr cortar la lámina. La lámina cortada es bobinada en nuevos rollos para pasar a las diferentes líneas posteriores de corte transversal. Para una producción determinada en la planta, el posicionamiento de las cuchillas de corte se realiza de forma manual, por lo que el operador es quien arregla las seis cuchillas de corte superior y las seis cuchillas de corte inferior según los requerimientos de producción, haciendo la medición de las distancias de separación entre ellas con un flexómetro, tardando en dicha operación de acomodo alrededor de cinco horas promedio. L Control de Cuchillas Circulares para Máquina de Corte Longitudinal de Lámina. A. Gámez 1 , J. Ortiz 1 , V.H. Alvarado 1 , J.A. Salinas 1 , C.G. Favela 1 , V.M. Nava 1 , M.A. Ríos 1 , V.E. Manqueros 1 . F. Valdés 2 , J.L. de la Cruz 2 . RVP-AI/2013 CAPITULO DE POTENCIA IEEE REUNION INTERNACIONAL DE VERANO, ,

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Resumen— El Presente artículo muestra el diseño e

implementación del control eléctrico realizado con servo-

motores, PLC y HMI para la automatización de un innovador

mecanismo posicionador de cuchillas en una máquina de corte

longitudinal variable de lámina empleada en la manufactura de

muebles metálicos para oficina. Se presenta el diseño de

funciones y diagramas de control, diseño y elaboración de

gabinete de control, programación del Controlador Lógico

Programable, servo controladores, Interfaz Hombre Maquina

(HMI) y el cableado de señales de comunicación, potencia y de

control. La funcionalidad de la automatización es evaluada con

la medición de tiempo que conlleva el posicionamiento de las

cuchillas de corte.

Temas claves— Control, Servomotor, HMI, PLC, Cuchillas,

Automatización, Cortadora, Modbus, Pistón, Servo Drive.

I. INTRODUCCIÓN

a automatización de procesos en la industria acarrea

beneficios tales como la reducción de tiempos de

producción, mejora en la calidad de los productos,

reproducibilidad en los resultados esperados y evita que los

operadores realicen maniobras de riesgo.

La empresa Manufacturas Post-Form se dedica al diseño y

manufactura de muebles metálicos y de madera para oficinas,

actualmente se encuentra realizando mejoras en algunas de sus

líneas de producción con objeto de hacerlas más eficientes,

ofrecer productos de mejor calidad y lograr ser más

competitivos en el ramo de la manufactura de mobiliario

metálico para oficina. Por otro lado la Sub-dirección de

Investigación y Desarrollo Tecnológico del Instituto

Tecnológico Superior de Lerdo desde su creación, ha buscado

contar con líneas de investigación que impacten en las

necesidades de desarrollo de tecnologías, generar vínculos con

las empresas de la región para resolver problemáticas que a

estas ocupen.

Siendo así, estas dos instituciones han sumado esfuerzos para

realizar el desarrollo de maquinaria de manufactura mexicana

adecuada a los procesos de la empresa, teniendo como

productos, desarrollo profesional del recurso humano

(docentes y alumnos) del Instituto Tecnológico Superior de

Lerdo, desarrollo tecnología nacional adecuada a las

demandas especificas de la empresa,

Mejoras en las líneas de producción de la empresa, reducción

significativa de costos en adquisición de maquinaria para los

procesos, puesto que se deja de lado la compra de maquinaria

de procedencia extranjera.

La lámina se provee a la empresa en grandes rollos, lo cual,

para empezarla a procesar, es necesario cortarla de manera

longitudinal en base a las partes de mueble que se requiera

producir. La máquina cortadora longitudinal es pues quien

realiza la tarea anterior “rebanando” el rollo de lámina en

bandas más pequeñas acordes a los requerimientos de

producción.

La máquina a automatizar consta de:

Portarrollos o des-bobinador.

Dos rodillos o ejes de tracción (superior e inferior).

Doce Discos o cuchillas de corte, seis en la parte

inferior y seis en la parte superior

Bobinadores.

Des-bobinador

Ejes de

traccion

Cuchillas

Bobinadores

Figura 1. Partes de la maquina cortadora longitudinal de lamina.

El rollo de lámina se monta mediante una grúa en el

portarrollos de la cortadora. Enseguida la lámina se ingresa a

los rodillos de tracción para estirar la lámina desde el des-

bobinador. Dichos ejes de tracción tienen incorporadas las

cuchillas de corte, las cuales tienen que ser configuradas como

se ilustra en la figura 2 para lograr cortar la lámina. La lámina

cortada es bobinada en nuevos rollos para pasar a las

diferentes líneas posteriores de corte transversal.

Para una producción determinada en la planta, el

posicionamiento de las cuchillas de corte se realiza de forma

manual, por lo que el operador es quien arregla las seis

cuchillas de corte superior y las seis cuchillas de corte inferior

según los requerimientos de producción, haciendo la medición

de las distancias de separación entre ellas con un flexómetro,

tardando en dicha operación de acomodo alrededor de cinco

horas promedio.

L

Control de Cuchillas Circulares para Máquina

de Corte Longitudinal de Lámina.

A. Gámez1, J. Ortiz

1, V.H. Alvarado

1, J.A. Salinas

1, C.G. Favela

1, V.M. Nava

1, M.A. Ríos

1, V.E. Manqueros

1.

F. Valdés2, J.L. de la Cruz

2.

RVP-AI/2013 –

CAPITULO DE POTENCIA

IEEE

REUNION INTERNACIONAL DE VERANO, ,

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Lámina

Cuchilla

superior

Cuchilla

inferior

Figura 2. Arreglo de cuchillas superior e inferior para corte.

Mediante la automatización de la línea, se pretende que el

operador realice el posicionamiento de las cuchillas de corte

automático de una HMI, con la finalidad de reducir

drásticamente el tiempo de acomodo de las cuchillas de corte.

En este trabajo se presenta la realización del control eléctrico

y programación requerida para la automatización de la

maquinaria involucrada en una línea de producción de la

empresa, actividad desarrollada por personal del Instituto

Tecnológico Superior de Lerdo en la que participaron

docentes y alumnos de las carreras de ingeniería electrónica y

electromecánica. Se parte desde el diseño y elaboración de

diagramas y esquemas de control, ensamble y cableado de

tablero de control, cálculo y selección de protecciones,

programación de Controlador Lógico Programable, Interfaz

Hombre-Máquina y servo controladores.

El diseño del sistema mecánico a automatizar se realizó por

parte de ingenieros del Instituto Tecnológico Superior de

Lerdo. La fabricación de cada una de las piezas del diseño y

ensamble de dicho sistema se realizó en la empresa con

maquinaria y personal de la misma.

II. METODOLOGÍA

A. SISTEMA MECÁNICO A AUTOMATIZAR.

En la figura 3 se muestra la cortadora longitudinal de lámina

sobre la cual se realizo la innovación en el posicionamiento de

cuchillas. La figura 4 muestra el diseño del sistema mecánico

propuesto para posicionamiento automático de las cuchillas.

Se propone una nueva estructura en la cual se integran carros

deslizables.

Figura 3. Cortadora longitudinal de Lamina anterior.

Figura 4. Diseño del sistema mecánico para posicionamiento automático de cuchillas.

El movimiento de los mecanismos deslizables, se proyecta con

dos servomotores (uno para los carros superiores y otro para

los inferiores), los cuales por medio de bandas transmiten la

potencia mecánica hacia un tornillo sinfín sobre el cual se

pueden desplazar los “carros” con las cuchillas. La selección

del carro a desplazar, se contempla con la actuación de

pistones neumáticos de doble efecto.

B. DISEÑO DE LA TOPOLOGÍA DE CONTROL.

Para la automatización del sistema mecánico diseñado, se

parte desde el diseño la topología de control a implementar

(figura 5).

En dicha topología se plantea mediante una interfaz hombre-

máquina (HMI), que el operador ingrese las dimensiones de

corte para la lámina, velocidad de movimiento de los

servomotores así como menús para operaciones de

mantenimiento.

Dichos datos son enviados hacia el controlador lógico

programable (PLC) quien realiza, cómputos necesarios para

desplazamiento de los “carros”, monitoreo de sensores y

botones del panel, activación de actuadores. El PLC envía los

comandos necesarios a los servo-controladores para traducir

en movimiento a los servomotores, las órdenes dadas por el

operador. Se emplean dos servomotores, uno para los carros

superiores y el otro para los carros inferiores.

En base a los parámetros de diseño de la máquina y la

topología de control establecida, se selecciona el equipo

específico para la automatización. En la tabla 1 se enlista el

equipo seleccionado y adquirido.

Tabla 1. Equipo seleccionado para la automatización

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PLC

Servo-Drive Servo-Drive

HMI

SensoresActuadores

Servo

Motor

Servo

Motor

Figura 5. Topología de control propuesta para el posicionamiento automático

de cuchillas.

La comunicación de datos entre el PLC y la HMI se realiza

mediante protocolo RS-232. La comunicación de datos entre

el PLC y los servo-controladores se establece a través del

protocolo MODBUS/485. Los encoders (sensores de posición)

de los sevomotores se retroalimentan hacia el PLC. La figura

siguiente muestra el esquema de control con el equipo

seleccionado, cumpliendo con la topología propuesta.

Figura 6. Esquema de conexión de equipo de automatización

Para el acomodo de las cuchillas a la distancia requerida de

corte, se contempla el movimiento de un cortador a la vez,

seleccionándolo mediante la activación de un pistón

neumático. Para la selección y movimiento de la cuchilla, el

pistón abre o cierra mecánicamente una mordaza o “clamp”

con rosca para embonar en un tornillo sin fin que es movido

por el servomotor. La figura 7 muestra lo anterior.

Carros

deslizablesTornillo sin fin

Transmision

Motor

Servomotor

Superior

Servomotor

Inferior

Pistón

Neumático

Figura 7. Esquema de Montaje de Servo-controladores y pistones neumáticos para posicionamiento de carros.

A. DESARROLLO DEL CONTROL.

a. Diseño de “lay-out” de gabinete.

El tablero de control desde el cual se pretende realizar el

posicionamiento automático de las cuchillas es diseñado en

software CAD con el fin de dimensionar el tamaño del

gabinete sobre el cual residirán los elementos de

automatización así como de realizar una adecuada distribución

de los mismos. La figura 8 muestra las dimensiones del tablero

y la distribución de los elementos.

Figura 8. Panel de componentes del tablero de control.

De igual manera se realiza un diseño sobre el panel de botones

del tablero de control, mediante el cual, el operador controla el

movimiento de las cuchillas móviles.

Figura 9. Botonera del tablero de control.

b. Diagramas de Potencia y Control.

Se diseñan en software CAD los diagramas de control para el

automatismo propuesto. La figura 10 muestra el diagrama de

fuerza en donde se energiza a los servo-controladores,

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transformador de control y fuente de voltaje a 24 volts de C.D.

Para el control electrónico.

Figura 10. Diagrama de Fuerza.

Parte del diagrama de control a 24 VCD se muestra en la

figura 11, la figura 12 muestra parte del detalle de cableado en

las entradas y salidas del PLC con sus respectivos módulos.

Figura 11. Diagrama de control a 24 VCD.

En las entradas del PLC se conectan señales de la botonera,

contactos de relevadores y los sensores de proximidad

magnéticos. Las salidas envían señales hacia electroválvulas,

bobinas de relevador y lámparas indicadoras.

Figura 12 Diagrama de entradas y salidas del PLC.

c. PLC.

El controlador seleccionado para el proyecto es un PLC

modular “DL205” de “Automation Direct”, el cual se

conforma de módulos, los cuales se seleccionan en base a los

requerimientos proyectados para el automatismo. Dichos

módulos se enlistan en la tabla 2.

Tabla 2. Módulos del PLC.

d. Construcción del gabinete de control.

Para poder llevar a cabo la construcción del gabinete de

control previamente se instalan los componentes necesarios

para la automatización siguiendo el diseño elaborado para la

distribución de componentes. En primera instancia se fijan riel

“DIN” y canaleta ranurada, en la cual se alojara el cableado

de control.

Así mismo, se perfora el panel de botones del gabinete, bajo

previo diseño.

Figura 13. Montaje de riel “DIN”, canaleta ranurada, pastillas

termomagnéticas y contactores.

Figura 14. Perforaciones para botonera.

e. Cableado de potencia y control.

El cableado se realiza con cable calibre 12 AWG para la etapa

de fuerza, que comprende desde el interruptor termo-

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magnético principal, pasando por interruptores termo-

magnéticos de derivación, transformador de control,

contactores, hasta llegar a la entrada de potencia de los servo-

drives. El cableado para la botonera se realiza con cable

calibre 16 AWG.

Figura 15. Cableado del gabinete de control.

f. Cableado de comunicación entre dispositivos.

Dado que el PLC es el controlador del sistema en general, este

tiene que recibir y enviar datos hacia la HMI y los servo-

controladores. La comunicación de datos entre el PLC y la

HMI se realiza por protocolo RS-232 y protocolo

MODBUS/RS-485 la comunicación entre PLC y los dos

servo-controladores. En la figura 16 se muestra el cableado

para comunicación de datos entre los dispositivos.

Figura 16. Red de comunicación entre dispositivos de control.

g. Cableado de actuadores.

Se emplean doce pistones de doble efecto a los cuales se les

distribuye aire comprimido a través de válvulas 5/2 vías con

solenoide y retorno por muelle. Dichos solenoides se activan

mediante relevadores conectados al módulo de salidas del

PLC (figura 17).

Figura 17. Pistones para selección de carros deslizables.

El cableado de los servo-controladores consistió en conectar

hacia el PLC las entradas y salidas digitales, conexión del

cable de los encoders y cableado de potencia hacia los

servomotores. La figura 18 muestra el cableado en los servo-

controladores y la operación de los mismos.

Figura 18. Servo-controladores cableados y en operación.

En la figura 19 se observa finalmente el gabinete de control

con todos los elementos de automatización montados y

cableados para el correcto funcionamiento del automatismo.

C. PROGRMAS DE PLC Y HMI.

El programa para el PLC, es desarrollado en el software

“DirectSoft5”. En él se contempla el monitoreo de sensores,

botones de panel, entradas digitales de los servo-drives y

actuación de los elementos finales de control mediante una

lógica establecida para la correcta operación de la máquina.

Así mismo el PLC se configura como maestro para

intercambiar datos con la HMI, y los dos Servo-drives.

M1 M2

4 2

5

1

3

Y1

M3 M4

4 2

5

1

3

Y2

M5 M6

4 2

5

1

3

Y3

M7 M8

4 2

5

1

3

Y4

M9 M10

4 2

5

1

3

Y5

M11 M12

4 2

5

1

3

Y6

M13 M14

4 2

5

1

3

Y7

M15 M16

4 2

5

1

3

Y8

M17 M18

4 2

5

1

3

Y9

M19 M20

4 2

5

1

3

Y10

M21 M22

4 2

5

1

3

Y11

M23 M24

4 2

5

1

3

Y12

Pistones Superiores

Pistones Inferiores

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Figura 19. Gabinete de control en funcionamiento.

La HMI es programada en el software “PM designer” y en él

se desarrollan las pantallas que visualiza el operador para

realizar el posicionamiento de los carros adecuadamente.

Las siguientes figuras muestran un extracto de la

programación en escalera para el PLC y las pantallas para

interfaz de usuario.

Por medio de las pantallas desarrolladas en la HMI el operador

puede establecer el ancho de las bandas de corte de lámina y

ejecutar de manera automática el acomodo de los carros. Así

mismo se cuenta con pantallas para seleccionar y realizar

movimientos de los carros deslizables uno a uno en caso de

mantenimiento de la maquina o alguna eventualidad surgida.

La velocidad de los servo-motores también puede ser

modificada desde una de las pantallas diseñadas para tal tarea.

Figura 20. Pantallas de HMI.

Figura 21. Parte del programa desarrollado para el PLC.

III. CONCLUSIONES

Los resultados del proyecto son tangibles, ya que se obtiene

una maquina diseñada y construida en el país con intelecto y

mano de obra mexicana. Actualmente la maquina se encuentra

en pruebas experimentales en donde se revela el alcance del

objetivo primordial, la reducción del tiempo en el acomodo de

discos para una producción dada. Los tiempos registrados

muestran un tiempo de 10 minutos para el acomodo de los

doce carros con la mínima distancia entre ellos y un máximo

de 25 minutos para la distancia máxima permisible de

separación entre los carros, a una velocidad de 85 RPM en los

servomotores.

Con dichos tiempos y velocidades logrados en las pruebas, se

estima un incremento en la producción de lámina cortada en

tiras de 7 toneladas a 28 toneladas por día.

IV. AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen al CONACYT por el apoyo brindado a

la solicitud 157624, al Instituto Tecnológico Superior de

Lerdo y a Manufacturas Post-Form, por brindar las facilidades

para llevar a cabo dicho proyecto.

V. REFERENCIAS

[1] Sure Servo AC servo systems user Manual, Automation Direct. Manual

Number: SV-USER-M-W0, Issue: Second Edition, Issue Date:02/2008.

[2] DL205 PLC user Manual Volume 1of 2, Automation Direct. Manual

Number: D2-USER-M, Issue: 4th Edition Rev A, Issue date: 4/10.

[3] DL205 PLC user Manual Volume 2 of 2, Automation Direct. Manual

Number: D2-USER-M, Issue: 4th Edition Rev A, Issue date: 4/10.

[4] Application Note Number: AN-SERV-001, Issue Date: April- 13-2006,

Revision: First revision, rev A.

[5] Application Note Number: AN-SERV-003, Issue Date: Oct- 16-2006,

Revision: First Edition

VI. BIOGRAFÍA

M. C. Aron Gámez Vargas. Nació en Torreón

Coahuila en 1981. Ingeniero Electrónico egresado del Instituto Tecnológico de la Laguna en el 2004.

Obtuvo el grado de Maestro en Ciencias en Ingeniería Eléctrica en la División de Estudios de

Posgrado del Instituto Tecnológico de la Laguna en

el 2006. Actualmente es profesor del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, sus áreas de interés es el desarrollo de proyectos a la industria privada,

electrónica de potencia, control aplicado, redes eléctricas industriales y

procesamiento digital de señales. E-mail: [email protected]