1. datos de la empresa o institución
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14° CONCURSO REGIONAL DE TRABAJO EN EQUIPO NUEVO LEON-TAMAULIPAS-SAN LUIS POTOSÍ 2019
30° Aniversario FORO NACIONAL DE EQUIPOS DE MEJORA, 2019 1 /25
1. Datos de la Empresa o Institución
TERNIUM SA DE CV
Av Universidad #992 Col. Cuauhtémoc
CP 66450
San Nicolas de los Garza, Nuevo León
Tel 8188651219
email: [email protected]
• Sector al que pertenece: Industrial
• Tamaño de la Empresa: Grande
• Grupo al que pertenece.
TERNIUM pertenece a Techint Group (fundada
en 1945) y es una empresa líder en América
que elabora y procesa un amplio rango de
productos de acero con la más alta tecnología.
Ternium abastece a clientes de industrias y
sectores tan importantes como la construcción,
automotriz y energía, además de las
manufactureras de maquinaria agrícola, bienes
de capital y de línea blanca, entre otros. Ternium
y sus subsidiarias cuentan con 17 centros
productivos en Argentina, Brasil, Colombia,
Estados Unidos, Guatemala y México. Además,
es el mayor accionista de Usiminas, compañía
líder en el mercado de Brasil.
• Tipo de bienes y/o servicios que ofrece al mercado.
TERNIUM provee aceros de alta complejidad a los principales mercados de la región con un
sólido posicionamiento a partir de su fuerte integración productiva, y colabora con el desarrollo
de las empresas del sector metalmecánico. Sus plantas abarcan el proceso completo de
fabricación, desde la extracción del mineral de hierro hasta la elaboración de productos de alto
valor agregado. Ternium tiene una capacidad de producción instalada de acero crudo de 12.3
millones de toneladas por año y sus acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York.
• Años de experiencia en el mercado.
50 años en Latino America y 14 años en México (con la adquisición de Hylsa)
• Población total de la empresa o Institución.
20,660.
• Sistema de Calidad.
“Una sola compañía, una sola política de calidad” En la dinámica cotidiana esta iniciativa
implica que los recursos humanos de Ternium comparten la responsabilidad de implementar
un Sistema de Gestión de Calidad único coherente con las mejores prácticas; la mejora
constante de sistemas y procesos; la relación fluida y transparente con proveedores y clientes,
la inversión, el crecimiento sistemático y la satisfacción de los clientes con productos y
servicios de Calidad.
Figura 1. Centros Productivos TERNIUM
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2. Datos del Sistema de Equipos de Trabajo en la empresa o institución
Nombre completo: José Fernando Toriz Pineda
Área o departamento: Mejora Continua Ternium México
Teléfono: 8188651219
Correo electrónico: [email protected]
• Sistema de reconocimientos que utiliza la empresa o institución.El sistema de reconocimientos utilizado en Ternium busca fomentar e implementar la culturade la Mejora Continua en el día a día de los miembros de los equipos.Esta basado en generar reconocimiento a todo el proceso de Mejora Continua, desde elanálisis de la problemática, creatividad para generar ideas (sin inversión), la implementaciónde las mismas y la consolidación de los logros y beneficios del proyecto a través del tiempo.
• Tipos de reconocimientos o premios que se otorgan.Los reconocimientos se otorgan en 2 etapas, cuando el equipo finaliza el proyecto y cuando delos proyectos finalizados se seleccionan los mejores:
Datos Generales
• Número total de equipos en la empresa o institución
participante65 proyectos/año
• Número de personas promedio por equipo de la
empresa o institución10 personas
• Porcentaje de la Población total de la empresa, que
participa en equipos
21% de la población de Ternium
México (incluye empleados y
operadores)
• Número promedio de temas resueltos por un equipo,
cada año
Cada Equipo de Mejora Continua
resuelve una problemática
• Tiempo promedio (en meses) de resolución de un
tema6 meses
Al finalizar el proyecto:
o En Especie: Reconocimiento basado en alguna utilidad para una reunión familiar conel branding de Mejora Continua y Ternium. Ejemplos (Hielera, Mesa Plegable, Bocina,etc.)
o Honorifico:• Presentación de los resultados del Equipo de Mejora Continua al equipo directivo de la
Dirección Industrial• Amplia difusión de los medios electrónicos internos de la compañía (intranet), redes
sociales (Facebook, Twitter) y medios impresos internos (revista mensual)
Ponderación
Asistencia
Permanentes10%
Duración (meses) 10%
Reuniones/mes 10%
ResultadosResultados vs Objetivo
(%)15%
Factor Dificultad 15%
Análisis del Problema 10%
Profundidad del Plan de
Acción10%
Solidez del Plan de
Control10%
Originalidad /
Innovación10%
Total 100%
Gestión del Proyecto
Calidad del Trabajo y Grado
de Innovación
Parámetros Cuantitativos (60%)
Parámetros Cualitativos (40%)
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o Honorifico: Participación en eventos nacionales para el 1er lugar del Selectivo: Equipo
ganador del 1er lugar participa en Concurso Regional de Trabajo en Equipo de la
AMTE (Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo)
Figura 2. Método de Evaluación Mejora Continua• Sistema a través del cual se eligió o
seleccionó al equipo participante.
Se realiza un selectivo de los mejores
equipos del año. Se diseñó un método
que evalúa por un lado una serie de
parámetros Cuantitativos que
representan tanto la gestión de
performance de los Equipos de Mejora
Continua como los resultados alcanzados
(60% del puntaje) y por el otro,
parámetros Cualitativos que evalúan la
calidad del trabajo realizado y el grado de
innovación involucrado en el proyecto
(40% del puntaje). Ver Figura 2
Figura 3. Equipos de Mejora Continua
Los 9 equipos con mejores puntajes en los
“Parámetros Cuantitativos”, realizan una
presentación formal al Equipo Directivo de
Ternium México, donde en función de los
“Parámetros Cualitativos” se complementa la
calificación. Se eligen los 3 Equipos con mayor
puntaje global. En la Figura 2 podemos ver fotos
del evento del 2018.
• Otro tipo de equipos que tiene implantados en su organización.
Se tienen desarrollados los Equipos Naturales de Alto Desempeño, compuestos
exclusivamente por personal operario y enfocados en resolver problemáticas asociadas a
Seguridad en el área de trabajo.
• Situación actual y problemas en su Sistema de Administración de Equipos (Que esté
de acuerdo en compartir).
Nos encontramos en el camino de hacer más eficiente nuestro proceso, así como de en la
búsqueda de nuevas oportunidades de mejora, así como evitar generar proyectos “no-
atractivos”.
Selectivo Mejores Equipos de Mejora Continua.
Se realiza un evento anual para seleccionar a los mejores 3 Equipos de Mejora Continua:
o En Especie: Premio en especie, para los primeros 3 lugares del Selectivo
• 1er lugar p.e. Televisión 42” (premio en 2018)
• 2do lugar/ 3er lugar p.e. Asador (premio en 2018)
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3. Datos del Equipo Participante
• Nombre del equipo.
“Los Guerreros de Mantenimiento”
• Datos del facilitador
Nombre completo Vanessa Marcela
Bravo García
Área o departamento: Mejora Continua
• Fecha de su establecimiento e inicio de
actividades. 1 de febrero 2018
Nombre Escolaridad Antigüedad PuestoResponsabilidad
en el equipo
Sergio García Master 21 años Gerente Mantenimiento Líder
Vanessa Bravo Ingeniero 7 añosAnalista Mejora
ContinuaCoordinador
Eduardo Aranda Máster 18 años Jefe de Sector Integrante
Gilberto
ObregónIngeniero 3 años Líder eléctrico Integrante
Miguel Escalona Técnico 3 años GMB Eléctrico Integrante
Gerson
RodríguezTécnico 29 años Líder Mecánico Integrante
Pablo González Técnico 22 años GMB Mecánico Integrante
Antonio Reyes Técnico 25 años GMB Mecánico Integrante
Jeimy Muñoz Ingeniero 2 años Analista Gestión Integrante
Diego Cantú Ingeniero 3 años Joven Profesionista Integrante
Todos los miembros del equipo tienen una antigüedad de 15 meses en el equipo
• Funcionamiento del equipo.
Lugar: Sala de Juntas Mantenimiento Fríos Guerrero
Frecuencia: Una vez por semana
Horario: Cada jueves de 10 a 11 am
• Antecedentes y evolución del equipo participante.
Grupo interdisciplinario integrado por personal de mantenimiento del área de Decapados de
planta Guerrero. Ganadores del segundo lugar en el concurso interno de Mejora Continua
TERNIUM México 2018 y del primer lugar de equipos naturales de alto desempeño TERNIUM
México 2018.
• Número de casos que resuelve en promedio al año. Uno por año
• Características especiales.
. Equipo comprometido con la Mejora Continua, el Medio Ambiente y la Seguridad, que con su
experiencia, dedicación y pasión por lo que hacen han logrado mejorar las condiciones de
trabajo para ellos y sus compañeros.
Figura 4. Premiación 2018
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4.1 Información Técnica de la metodología empleada
Metodología Empleada
En TERNIUM para todos los proyectos de Mejora Continua seguimos el siguiente esquema.
Generación de Proyectos
Las problemáticas abordadas en los proyectos son definidas por la Dirección Industrial y las
Gerencias de cada planta. Con esto, nos aseguramos que los temas analizados reciban la
importancia por todos las áreas involucradas
Para elegir los proyectos (que están en una gran cartera de proyectos) se realiza una pre-
evaluación con el potencial económico, a fin de asegurarnos de realizar los proyectos que
mayores beneficios den a TERNIUM.
Las temáticas a analizar son diversas pero incluyen Capacidad, Consumos y Calidad.
Definición de equipos
Los equipos estarán compuestos de la siguiente manera:
Líder: Es el dueño del equipo y es quien buscará con su liderazgo llevarnos a resolver
el problema.
Coordinador Mejora Continua: Participa como un miembro activo del equipo y será
responsable junto con el Líder de asegurar que las acciones propuestas se lleven a
cabo. Llevará el seguimiento y gestión del Equipo.
Miembros Permanentes: Son quienes tienen el conocimiento para resolver la
problemática planteada y pertenecen a las áreas involucradas en el tema. Es
importante que pertenezcan a la misma cuadrilla, ya que deben de asistir a todas las
reuniones.
Miembros Temporales: Se les invitará a las reuniones, si hubiera algún tema
especifico a revisar con ellos.
Generación
de
Proyectos
Definición
de
Equipos
Generación e
implementación
de mejora
Figura 5. Esquema de Proyectos de Mejora Continua TERNIUM
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Generación e implementación de mejora
La metodología utilizada es el DMAIC+P
Definir
Objetivo: Especificar cualitativamente el alcance y el objetivo o meta
del proyecto
Actividades:
• Definición de Alcance
• Definición de Objetivos
• Relevamiento del Proceso involucrado: Para facilitar el análisis se deben
identificar
Posibles Herramientas a Utilizarse:
Diagrama SIPOC, Diagrama de Flujos, Diagrama de Actividades Múltiples, Paretos, VSM.
Medir
Objetivo: Especificar cuantitativamente el proyecto
Actividades:
• Identificación de los indicadores a medir
• Obtención de la información necesaria
• Determinación de la performance base desde el cual mediremos el
desempeño del equipo
Posibles Herramientas a Utilizarse:
Estratificación de la Información, Histograma, Diagrama de Pareto, Diagrama de Dispersión,
Gráfica de Control, Gráficos Estadísticos, análisis de capacidad el proceso, VSM, Análisis de
desperdicio, Diagrama de flujo de proceso, Cuatro Cuadrantes.
Analizar
Objetivo: Determinar las causas que impactan en el problema
Actividades:
• Identificación de todas las posibles causas del problema
• Establecimiento de la relación causa-efecto y validarla con datos reales
• Identificación de causas raíz
• Identificación de causas predisponentes
Posibles Herramientas a Utilizarse:
Lluvia de Ideas, Diagrama Causa-Efecto, Diagrama de Árbol, 5W, Diagrama de Pareto,
Estratificación de variables, Diagrama de Afinidad, Matriz de Priorización, 5W + 2H, Diagrama
de Dispersión, Matriz de Correlación
Figura 6. Metodología de Mejora Continua TERNIUM
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Controlar
Objetivo: Validar los resultados obtenidos y asegurar su permanencia en el
tiempo
Actividades:
• Verificación con datos reales del impacto del plan de acción durante un
período significativo
• Modificación de procedimientos y/o prácticas operativas
• Definición de plan de seguimiento de las modificaciones generadas a fin de
mantener la mejora en el tiempo.
• Capacitación a todo el personal
• Modificación de estándares de los indicadores impactados
Posibles Herramientas a Utilizarse:
Diagrama de Control, Gráficos Estadísticos
Implementar
Objetivo: Generar e implementar un plan de acción para la mejora
Actividades:
• Propuesta de soluciones correctivas y preventivas a causas raíz y
predisponentes
• Análisis de ventajas y desventajas de las soluciones
• Selección siguiendo criterios de efectividad, simplicidad, velocidad de
implementación y/o relación costo/beneficio
• Elaboración de plan de implementación
• Validación del comité de la gerencia
• Implementación del plan de acción
Posibles Herramientas a Utilizarse:
Lluvia de Ideas, Diagrama de Gantt, Análisis AMEF, Matriz de Priorización, Prueba de Poka-
Yoke
Post Cierre
Objetivo:
Validación de la formalización de resultados
Seguimiento durante 8 meses de los Indicadores de gestión impactados
En caso de detectar desviaciones en los resultados alcanzados por el equipo,
se citará al EMC para la solución del problema.
Figura 7. Como se determina el Estado Post CIere
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Aspectos Generales de la implementación de la Mejora
Los proyectos deben tener una duración de 6 meses, basados en el cumplimiento de las fases
del DMAIC+P, considerando una etapa de control de mínimo 1 mes, más 8 meses de post
cierre.
Las acciones propuestas deberán ser sencillas pero contundentes y sin inversión.
Para asegurarnos que los beneficios logrados perduren en el tiempo, es necesario que todas
las acciones realizadas sean formalizadas en Prácticas Operativas, rutinas de Mantenimiento,
etc.
Los avances de los proyectos, así como toda su documentación (minutas, archivos soporte,
presentaciones, asistencias) serán monitoreados en el Site de Mejora Continua mostrado en
la figura 9.
Figura 8. Ejemplo de Seguimiento Post Cierre
Figura 9. Site de Meja Continua
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Línea de Decapado: Línea donde su proceso consiste en eliminar el óxido superficial de la
lámina laminada en caliente o rollo negro, por medio de una reacción química, a través de la
inmersión de la lámina en una solución de Ácido Clorhídrico.
Interrupción No Operativa (INO´s): Es el tiempo en que la línea se encuentra detenido
debido a eventos no programados y no previsibles.
Mantenimiento Preventivo: Son las intervenciones realizadas en forma periódica, de acuerdo
con planes de mantenimiento preestablecidos, con el objetivo de prevenir el deterioro del
equipo, aquí se incluyen las reparaciones programadas y reparaciones extraordinarias.
Mantenimiento Correctivo: Son las intervenciones realizadas al equipo con el objetivo de
restablecer sus condiciones normales de operación después de presentarse alguna avería o
falla.
Orden de Trabajo (OT): Documento en el sistema SAP-PM el cual define y ampara cualquier
tipo de trabajo definiendo los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución.
Plan de Mantenimiento: Es un conjunto de instrucciones que agrupa las tareas,
inspecciones o actividades rutinarias, que han de realizarse a los equipos o instalaciones de
acuerdo a estrategias establecidas. Las tareas, inspecciones o actividades pueden ser
establecidas en base a tiempo o en base a condición, según las características del equipo.
Líder GMB (líderes de mantenimiento): Responsable de desarrollar el plan de
mantenimiento preventivo, supervisar las inspecciones predictivas, realizar el cierre y
actualización en sistema SAP de avisos y órdenes de trabajo, planificar las acciones
correctivas de parada programada o de oportunidad en función de las inspecciones o
problemas diagnosticados, garantizar la tutela del medio ambiente referida a su propia área,
transformarse en referente técnico de los equipos, garantizar la disponibilidad de repuestos.
Inspector: Realiza la inspección de los equipos y detecta su estatus, gestionar los recursos,
promover la ingeniería y mantenimiento de su área así como mantener actualizado los planes
de inspección e historial de máquinas, controla los requerimientos de repuestos, verifica la
calidad del mantenimiento así como del programa del mismo.
Guardia: Realiza el diagnóstico de problemas complejos asociados a los procesos altamente
automatizados. Releva las características de las fallas y documentarlas en el SAP.
INDU: Departamento de Ingeniería Industrial
EPPE: Equipo de Protección Personal Específico
FR: Factor de Riesgo
4.2 Glosario de Términos Técnicos
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• Metodología.
Nuestro caso de éxito participa dentro de la categoría EMETE con la metodología DMAIC.
• Fecha de inicio y fin del caso exitoso.
Este caso fue resuelto de febrero 2018 a julio 2018
• Nombre original técnico del caso resuelto que se presenta.
Nuestro caso lleva por título “Reducción de Interrupciones No Operativas en Decapado 3”.
• Nombre del caso resuelto que se presenta
Reducir las fallas de mantenimiento en la línea de Decapado 3 en TERNIUM Planta Guerrero.
• Breve descripción del área de trabajo o proceso donde se llevó al cabo la mejora.
5. Caso Exitoso
A. Introducción
Figura 10. Diagrama del proceso y las etapas
principales de TERNIUM
El caso de éxito se desarrolla dentro del proceso de laminación en frío, en la línea de
Decapado 3. El decapado químico es necesario para eliminar la capa de óxidos de hierro
presente en la superficie del acero después de haber sido laminado en caliente y antes de
laminar en frío.
TERNIUM elabora acero a través de una fuerte
integración productiva. Sus plantas abarcan el
proceso completo de fabricación del acero que
consta de seis etapas principales, de la cuales
se desprenden ocho procesos que van desde
la extracción del mineral de hierro hasta la
fabricación de productos de alto valor
agregado. Abasteciendo a clientes de diversas
industrias como la automotriz, construcción,
metalmecánica, línea blanca, envases, energía
y transporte.
Se realiza por inmersión del material
en baños de ácido clorhídrico, que
tienen la finalidad de remover los
óxidos de la superficie del acero. En
la figura 11 podemos observar un
esquema del proceso de Decapado.
Figura 11. Proceso de Decapado
B. Recognize & Define – Reconocer y Definir
• Análisis de la situación actual
Cada año se definen objetivos para mejorar la competitividad de la empresa, para el ejercicio
2017-2018 se buscó el enfoque en la maximización de la productividad y utilización de las
líneas clave, así como la reducción en los costos de las mismas.
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En las figuras 12, 13 y 14 podemos ver el comportamiento de estos indicadores en la línea de
Decapado 3, observando que el único indicador que presenta desvío con respecto al estándar
es la utilización.
• Selección del área de oportunidad
La utilización de una línea se refiere al porcentaje del
tiempo disponible que estas produciendo (utilizando)
y esta afectado por las Interrupciones Operativas
(paros no previstos ocasionadas por área operativa)
Y las Interrupciones No Operativas (paros no
previstos ocasionadas por área ajena a
operaciones). Como podemos ver el la figura 15 las
Interrupciones No Operativas son las de mayor
impacto en el indicador de utilización, siendo este el
foco del proyecto.
Figura 12. Productividad Decapado 3
(tn/hr(
Figura 13. Utilización Decapado 3
(%
Figura 14. Costos Decapado 3
(us$/tn)
Figura 15. Estratificación del Tiempo
Disponible
Por medio de la metodología de VSM se identifican los tiempo de duración y las frecuencias
de reparación en el proceso del decapado por equipo, de esta manera se tiene una visión de
los posibles cuellos de botella que se generan al intervenir en los mismos.
Figura 16. Value Stream Mapping de proceso DecapadoTambién, da un
panorama de los
equipo críticos
para el proceso
con el fin de
buscar mejorar la
estrategia de
mantenimiento
así como
proponer
acciones a
mejorar del
tiempo que no
añade valor al
proceso mediante
el flujo que se
muestra en la
figura 16.
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Se utiliza el diagrama SIPOC para tener un panorama general del proceso de mantenimiento y
todos los involucrados. Figura 17.
Figura 17. Diagrama SIPOC
• Evidencia Numérica del Problema
Las Interrupciones No Operativas ocurridas
en un periodo base (1 año) previo al inicio
del proyecto representaban un 10.8% de
INO’s por encima del estándar definido para
el Departamento de Mantenimiento de la
línea Decapado No. 3 Como se observa en
la figura 18 se tiene una amplia área de
mejora en la utilización neta de la línea, la
cual se encuentra fuera de estándar en
alrededor de un 200% cada mes.
Figura 18. INO´s Decapado No. 3 Real vs Estándar
Mes Real STD Desvio Unidad jul-17 11.78 5.41 -6.37 Porcentaje
ago-17 10.28 5.41 -4.87 Porcentaje
sep-17 12.66 5.41 -7.25 Porcentaje
oct-17 14.87 5.41 -9.46 Porcentaje
nov-17 14.74 5.41 -9.33 Porcentaje
dic-17 7.46 5.41 -2.05 Porcentaje
ene-18 10.67 5.41 -5.26 Porcentaje
feb-18 10.76 5.41 -5.35 Porcentaje
mar-18 9.56 5.44 -4.12 Porcentaje
abr-18 8.36 5.41 -2.95 Porcentaje
may-18 5.92 5.41 -0.51 Porcentaje
jun-18 11.21 5.41 -5.8 Porcentaje
Acum. 10.8 5.41 -5.39 Porcentaje
Utilización Neta (Decapado 3)
• Área de oportunidad especifica
Se estratifican las Interrupciones No
Operativas (INO’s) por las diferentes clases
definidas en el sistema de gestión de líneas de
INDU para la línea de Decapado No. 3
utilizando un diagrama de Pareto, encontrando
que la duración más significativa está
representada por las fallas eléctricas con un
55%. Ver figura 19.
Así como también podemos observamos que
nuestra segunda causa mayor que representa
el 31% de INO´s se deben a fallas
mecánicas.
Figura 19. Estratificación del % de INO´s por voces
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• Beneficio
El equipo toma como objetivo reducir las Interrupciones no operativas en un 30%,
enfocándose en las fallas mecánicas y eléctricas de la línea de Decapado 3 Planta Guerrero,
con un beneficio estimado de 680 Mus$/año.
C. Measure – Medir
• Proceso Actual
Como parte de nuestra investigación, el equipo de
trabajo toma acciones para visualizar todas y cada
una de las interrupciones no operativas que afectaban
en la línea, para ello fue crucial la comprensión del
proceso de la línea de Decapado, viéndola desde un
punto de vista operacional, productiva y agrupando
todo ello hacia el mantenimiento de cada equipo,
partiendo desde su objetivo fin de funcionalidad.
Como se mencionó anteriormente en el proceso de
decapado se sumerge la lámina proveniente del
molino caliente en tinas de ácido para remover el
óxido de la superficie. En la figura 20 podemos
observar fotografías del la línea en la que se llevó a
cabo el proyecto.
Después del decapado se obtiene superficie
químicamente limpia para el siguiente proceso. El
tiempo de decapado dependerá del grado de
oxidación superficial de las piezas y de la
concentración de la solución de ácido.
Figura 20. Maquinaria línea de Decapado
Figura 21. Proceso de Decapado
Para entender acerca de el flujo del decapado 3 visitamos todo el procesos el desde la
recepción de la materia prima, en donde la lamina pasa por la sección acida, para ser
enjuagada y secada. Luego pasa por el desorrillador, en donde se acondiciona el producto
según las especificaciones requeridas en cuanto a peso, anchos y calidad de la orilla. De ahí
continua al proceso del aceitado recubriendo la lamina para posteriormente ser enrollada y
flejada. Este proceso se plasma en el diagrama de flujo que se muestra en la figura 21.
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Figura 22. Proceso de Equipos de línea de Decapado
Al estar enfocado el proyecto en el mantenimiento, se revisa literatura para conocer todos los
equipos de la línea, su función y el trabajo que realizan dentro del proceso. Ver figura 22.
• Estratificar los datos
Una vez conocidas a detalle el 80/20 de las Interrupciones No Operativas y seleccionar como
foco del caso de éxito las interrupciones Mecánicas y Eléctricas, se estratifican estas
intervenciones utilizando el diagrama de Cuatro Cuadrantes con el fin de detectar nuestras
áreas de oportunidad en el proceso de acuerdo a la frecuencia y a la duración en las
intervenciones de Mantenimiento. Aquellas fallas que tienen un tiempo medio de
reparación muy largo, son del tipo Agudas.
Aquellas fallas que presentan un alto nivel de
ocurrencia son del tipo Crónicas.
Como se puede apreciar en la Figura 23, los
principales equipos considerados agudos en
nuestro análisis de fallas por parte Eléctrica, son
aquellas asociadas con la comunicación del PLC
debido principalmente a problemas con la
corrosión de los componentes por estar
expuestos al propio ambiente ácido de la línea.
Así como también el autolineador del desorillador
(EMG) por cuestiones de errores en el centrado
de la lámina decapada.
Figura 23. Diagrama 4C de INO’s Eléctricas
Ahora bien, se pueden apreciar en la
Figura 24, los principales equipos
considerados agudos en nuestro análisis
de fallas por parte Mecánica, son aquellas
asociadas al coche de rollos No. 2 por
cuestiones de paro de línea al mostrarse
una falta de capacidad del propio coche
para levantar los rollos, así como también
los tanques se muestran como falla aguda
por presentarse perdidas de Producción y
Eficiencia, debido a fugas de acido en
ellos.
Figura 24. Diagrama 4C de INO’s Mecánicas
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Una vez conocimos el detalle a nivel equipo bajo el diagrama de Cuatro Cuadrantes,
evaluamos cuantitativamente las principales causas que nos provocaban una Interrupción No
Operativa, obteniendo como resultado 4 principales partes objeto de la falla, mostrándose en
la figura 25.
Las causas resultantes como relevantes son:
A. Ambiente Ácido
B. Fugas en tanques de proceso
C. Obsolescencia de equipos
D. Falta de supervisión
Figura 25. Gráfico causas parte objeto a nivel equipo
• Definir Meta
• Problema
Desvíos en Interrupciones No Operativas por fallas de equipos pertenecientes al
departamento de Mantenimiento de la línea del Decapado No. 3
Meta del Equipo Reducir Interrupciones No Operativas del Decapado 3
¿Qué quiero? Linea Base Objetivo ¿ Cuanto
quiero bajar?
¿En cuanto
Tiempo?
Reducir las Interrupciones
no operativas en línea de
decapado 3
10.80% 8.40% 2.40% 6 meses
• Programa de trabajo
Para lograr la meta anteriormente establecida elaboramos un programa de trabajo para
cumplir con el tiempo establecido, como se muestra en la Figura 26.
Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Definición
Medición
Análisis
Implementación de la Mejora
Control
Cierre
Objetivo Real
jun-18 jul-18
Costo y beneficio
Indicadores
feb-18 mar-18 abr-18 may-18
Presentación Comité PU
Implementación
Validación de los Resultados
Estandarización de los
resultados
Presentación Comité Gerencia
Aprobación del Plan (Comité)
Situación Actual
Análisis y comprobación de
causas raíz
Determinar causa raíz
Propuesta de Mejora
Plan de implementación
Objetivos Generales
Figura 26. Diagrama de Gantt Proyecto INO’s Decapado 3
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D. Analize – Analizar• Analizar las posibles causas hasta llegar a las posibles causas raíz
Se realiza una lluvia
de ideas con
personal de
mantenimiento
involucrando a todos
quienes de manera
directa e indirecta
tienen relación con
la operación de la
línea de Decapado
No. 3.
Con esta
información se arma
el diagrama causa-
efecto mostrado en
la figura 27.
Figura 27. Diagrama Causa - Efecto
Basándonos en la información obtenida en la etapa de medición y con ayuda de diagrama
causa efecto se seleccionan las causas potenciales de nuestro problema.
Analizamos estas causas utilizando la herramienta 5W para llegar a las posibles causas raíz.
Ver figura 28.
5 PORQUÉS
PROBLEMA: Interrupciones No Operativas en Decapado 3
¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ?Posible Causa Raíz
1 2 3 4 5
Perdida de Producción y
Eficiencia, debido a fugas de
acido en Tanques.
Degradación del ahulado (vida
útil 10 años vs. 19 años
instalados).
No se llevaba historia de la
instalación del tanque vs.
especificación de proveedor.
Se seguía estrategia de
mantenimiento correctivo en
lugar del preventivo.
Falta de entender el Modelo de
Mantenimiento.
Seguimiento a la vida útil de
los equipos.
Degradación de mortero
refractario en piso y paredes
de los tanques.
Tener Set Point de temperatura
máxima en el ácido es de
93°C, y esto acelera la
degradación de los tanques.
No se había correlacionado la
degradación de los tanques vs.
Temperatura del acido.
No se investigaba a detalle las
fugas, solo se reparaban.Falta de Análisis de las fallas.
Paro de línea por falta de
capacidad del coche para
levantar rollo.
Introducirse contaminantes al
sistema de la bomba,
afectando los componentes de
calibración de la misma.
Falta de sellado de la unidad
hidráulica y tapón.
Se utiliza tapón con rosca
(niple con tapón cachucha) el
cual no evita el paso de agua a
la unidad hidráulica.
No se había investigado otro
tipo de tapón y sello.Tapón con rosca, sin sello.
Dañarse bujes por desgaste.
Esta fabricado con fibra de
filamento continuo, sin
embargo no soporta el
esfuerzo que requiere el coche
al realizar más ciclos de
trabajo.
El buje se diseño para
menores frecuencias de trabajo
a las actuales.
No se identifico este equipo
critico al aumentar el tamaño
de rollos.
Diseño de buje no adecuado a
la capacidad del proceso.
Sistema Centrado EMG. No corregir centrado de lámina.
Falla en tarjetas de control
provocando desajuste de
voltajes.
Principalmente degradado por
contaminación ácida y falta de
refacciones..
Equipo obsoleto (1995), no se
contaba con refacciones
(tecnología análoga).
Obsolescencia de equipo.
Figura 28. Herramienta 5W
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• Cuantificar la relación entre posibles causas raíz y el efecto
• Comprobación de causas raíz
Hipótesis 1: El no contar con método definido para
reparación de tanques, afecta directamente a las fallas
por fugas.
Al acudir al área y observar la manera de reparación
de los tanques con la que se trabajaba históricamente,
se tenían fugas 4 veces al mes (1 por semana en
promedio) sin entender por dónde fugaba ni cómo lo
hacía. Como se observa en la Figura 30.
Planificación 5W2H
¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿CÓMO? ¿DÓNDE? ¿QUIÉN?
¿CUÁNDO?
¿CUÁNTO? % DE
CUMPLIMIENTOINICIO FIN
Desarrollar una Estrategia de
Mantenimiento que evite
Fugas de Acido
Fugas de Acido por refractario
y/o ahulado.
Identificando con pintura el
refractario y ahulado dañados
durante MP
Tanque de Proceso
1, 2, 3 y 4, en Dec 3.
Líder e Inspector
Mecánico.04/05/2018 29/06/2018 $ 0
100%
Error en Set Point de
Temperatura del Acido,
provoca degradación de
recubrimiento.
Modificando la lógica de
control de temperatura de 93 a
85 °C.
Líder Eléctrico. 03/05/2018 30/05/2018 $ 0
Falta de Supervisión en las
Reparaciones Programadas.
Validación cross de la entrega
de trabajos.
Gerente y Jefe de
Sector.02/03/2018 31/07/2018 $ 0
Tanques de recirculación más
Resistentes a la corrosión.
Fugas de Acido por
degradación de ahulado y de
pared exterior metálica.
Compra e instalación de
tanques de Polipropileno.
Tanque de
Recirculación 1, 2, 3
y 4, en Dec 3.
Jefe de Sector 26/02/2018 27/06/2018 $ 60 100%
Falla en bomba del sistema
hidráulico del Coche, no
alcanza la presión necesaria
de trabajo para elevar rollos.
Introducirse contaminantes al
sistema de la bomba,
afectando los componentes de
calibración de la misma, por:
a).- Estar expuesto a la
intemperie, ya que el recorrido
del coche es por fuera de la
nave.
b).- Se utiliza tapón con rosca
(niple con tapón cachucha) el
cual no evita el paso de agua
a la unidad hidráulica.
a).- Se realizaron análisis de
laboratorio al aceite para
definir la causa de la
contaminación (agua y polvo).
a).- Se analizan entradas de
agua sobre sistema hidráulico
del carro, y se implementa
protección superficial sobre la
unidad hidráulica.
b).- Se investigan varios
modelos de tapón de
rellenado, seleccionando
como la mejor opción el tapón
con filtro, el cual evita la
entrada de contaminantes.
Coche de Rollos 2Líder e Inspector
Mecánico.09/04/2018 25/05/2018 $ 1 100%
Paro de línea por falta de
capacidad del coche para
levantar rollo, por dañase
rodaja del yugo de levante.
Dañarse bujes por desgaste,
esta fabricado con fibra de
filamento continuo, sin
embargo no soporta el
esfuerzo que requiere el
coche al realizar más ciclos de
trabajo.
Se investigan nuevos
materiales en conjunto con
personal de IMAN, definiendo
uno mejorado (Ac. AISI-4140
Nitrurado) para los bujes del
coche, con mayor resistencia y
durabilidad.
No corregir centrado de
lámina y Degradación de
Equipo.
Falla en tarjetas de control
provocando desajuste de
voltajes.
Equipo obsoleto (1995), no se
contaba con refacciones
(tecnología análoga),
degradado por contaminación
ácida.
Se instala sistema EMG de
nueva generación, gabinete
sellado con controles de
ajuste exterior.
Sistema Centrado
"EMG".
Líder e Inspector
Eléctrico.26/02/2018 30/04/2018 $ 15 100%
Figura 29. Herramienta 5W+2H
Adicional a la herramienta 5W, surge la necesidad de cuantificar las causas detectadas,
realizando un análisis mas objetivo en cada una de las causas encontradas, por lo que el
equipo se dio a la tarea de crear, mediante la herramienta de 5W+2H, un plan de trabajo
definido y analizado para lograr concretar las acciones críticas establecidas. A continuación se
presenta el análisis en la Figura 29.
Figura 30. Fracturas en tanques
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Buscando eliminar las fugas y detectar el
modo de falla, optamos por intervenir los
tanques por la parte superior y posteriormente
ingresar en su interior, analizando previamente
la ingeniería del diseño de los tanques,
identificando con esto que se encuentran
fabricados con 3 tipos de protecciones y
recubrimientos (granito, refractario y hule).
Como se muestra en la figura 31.
El nuevo método de reparación que definimos
fue recubrir el desgaste entre granitos con
mortero refractario mediante previa inspección
visual, en resumen, consiste en llenar los
tanques con agua caliente a temperatura de
50° para identificar las grietas sin exposición
del personal al ácido, una vez identificadas las
grietas, se procede a marcar con pintura su
posición (ver figura 32) y luego reparar cada
una de ellas con mortero refractario en la base
de granito y hule TRIFLEX en las paredes.
Implementando este método con una
frecuencia de cada 3 meses, eliminando las
fugas por completo.
Con estos resultados podemos concluir que al no tener un método reparación de tanques
establecido, se seguirán teniendo fugas por que no se atacan las zonas específicas dañadas
ya que no son identificadas en una inspección por el hecho que solo se visualiza por su parte
exterior. SI ES CAUSA RAÍZ de nuestro problema.
Figura 32. Aplicando nuevo método de reparación
Figura 31. Fracturas en tanques
Hipótesis 2: La temperatura del ácido afecta directamente a la degradación del ahulado.
Se tiene como referencia que el Set-Point de temperatura a la que operan los tanques del
decapado es de 93°C, históricamente siendo este el dato establecido por el departamento de
producción-operaciones para llevar a cabo el proceso, la cual según proveedor de los tanques
de proceso, este es un valor límite para trabajar los tanques debido a sus materiales, pudiendo
en cierta medida acelerar la degradación del ahulado.
Una vez revisada la data sheet de los tanques en conjunto con personal de producción, nos
damos cuenta que el proceso puede funcionar en un Set-Point de temperatura de 85°C sin
afectar el proceso en ninguna variante de calidad, por lo que se establece este nuevo dato
como referencia de proceso.
Bajo esta premisa, no se puede determinar que la temperatura sea causa raíz a nuestro
problema de degradación de tanques debido a que no se logra comprobar físicamente esta
hipótesis.
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Hipótesis 3: La alta contaminación del aceite en el sistema hidráulico impide que el coche
pueda levantar el rollo.
Se presentan recurrentes fallas en bomba del sistema hidráulico del Coche (ver figura 33) por
no alcanzar la presión necesaria de trabajo para elevar rollos debido a que se afectan los
componentes de calibración por estar expuestos a la intemperie y utilizar un tapón roscado el
cual no impide el paso de contaminantes a la unidad hidráulica.
. Se realizan análisis de laboratorio para
determinar la causa de la contaminación de
este sistema obteniendo como resultado que se
encuentran partículas contaminantes,
principalmente agua y polvo.
Comprobando que la alta contaminación del
aceite en el sistema hidráulico impide que el
coche pueda levantar el rollo. SI ES CAUSA
RAÍZ de nuestro problema.
Figura 33. Unidad hidráulica de coche de rollos No. 2
Detectamos que otra de las causas asociadas al problema
del coche al levantar rollo se debe al daño que presenta
recurrentemente la rodaja del yugo de levante identificando
que este es fabricado con fibra de filamento continuo el cuál
no soporta el esfuerzo que requiere el coche al realizar los
ciclos de trabajo.
En la figura 34 se muestra resaltado en color amarillo la
ubicación del buje en cuestión. De acuerdo a esta
información, realizamos una investigación en la ingeniería
de materiales compatibles y que a la vez nos garantice
resistencia y durabilidad durante el proceso, definiendo
como resultado óptimo para aplicación, un buje de material
de acero AISI-4140 Nitrurado (ver figura 35)
Hipótesis 4: El buje de fibra de filamento no soporta los ciclos de trabajo de coche de rollos.
Figura 34. Esquema de coche de
rollos
Figura 35. Imagen de
buje de material: Ac
AISI-4140 Nitrurado
Para validar esta hipótesis se realiza una
prueba sometiendo a las mismas condiciones
de trabajo un buje de fibra de filamento y uno
de acero AISI-4140 Nitrurado, al terminar la
fibra de filamento se encontraba con desgaste
severo como se muestra en la figura 36,
mientras que la de acero nitrurado no
presentaba desgaste.
Con esto podemos ver que el cambio de
material permite extender su vida útil de 3 a 12
meses de acuerdo a los ciclos de trabajo
definidos por el proceso. Esta hipótesis SI ES
CAUSA RAIZ de nuestro problema planteado.
Figura 36. Buje de fibra
de filamento después de
prueba
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Como bien lo hemos plasmado anteriormente, parte de las
INO’s se centran principalmente en el sistema de centrado
EMG en donde éste no puede corregir correctamente el
centrado de la lámina decapada ya que se presenta
degradación prematura en el equipo por el propio ambiente
acido de la línea (ver figura 37). Por otra parte el equipo
presenta con algunas refacciones que actualmente están
obsoletas (tecnología análoga).
Decidimos cambiar todo el equipo por un sistema EMG de
nueva generación (ver figura 38) que incluye un gabinete
sellado con controles de ajuste desde su exterior por lo cual,
nuestra hipótesis de obsolescencia electrónica NO ES CAUSA
RAIZ, sin embargo nos ayudó para determinar que nuestro
problema era ocasionado por el ambiente ácido al no tener
hermetizado el gabinete de control.
Figura 37. Gabinete original de control
EMG
Figura 38. Nuevo gabinete
de control EMG
Hipótesis 5: La obsolescencia de la electrónica es la causante de las fallas del centrador de
orilla (EMG).
E. Improve – Mejorar:
Figura 39 . Análisis de alternativas de solución
• Análisis de alternativas de solución
• Plan y programa de implementación
Figura 39 . Plan y programa de implementación
CAUSA RAIZ IDEA POSIBLE SOLUCIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS
El no contar con método
definido para reparación de
tanques, afecta directamente a
las fallas por fugas.
Definir metodo de
reparación
Definir como metodo de reparación de
tanques el recubrir el desgaste entre granitos
con mortero refractario mediante previa
inspección visual
Se eliminan las fugas
de raiz, no se expone
al personal al ácido
Debes parar más
tiempo para vaciar
tanques y reparar
La alta contaminación del
aceite en el sistema hidráulico
impide que el coche pueda
levantar el rollo.
Cambiar el tipo de
tapónCambiar de tapón roscado a tapón con filtro
Eliminas la
contaminación
Se tienen que cambiar
todos los tapones que
están instalados
El buje de fibra de filamento no
soporta los ciclos de trabajo
de coche de rollos
Cambiar de materialun buje de material de acero AISI-4140
Nitrurado
Extiende el tiempo de
vidacambio de ingenieria
CAUSA ACCIÓNFecha
CompromisoResponsable Estatus
El no contar con método definido para reparación de
tanques, afecta directamente a las fallas por fugas.
Definir como método de reparación de tanques
el recubrir el desgaste entre granitos con
mortero refractario mediante previa inspección
visual
17 de mayo 2018
Gerson
Rodríguez/Pablo
González
100%
La alta contaminación del aceite en el sistema
hidráulico impide que el coche pueda levantar el
rollo.
Cambiar de tapón roscado a tapón con filtro 24 de mayo 2018Eduardo
Aranda/Antonio Reyes100%
El buje de fibra de filamento no soporta los ciclos de
trabajo de coche de rollos
Cambiar el material del buje por acero AISI-
4140 Nitrurado6 de junio 2018
Gilberto
Obregón/Miguel
Escalona
100%
Figura 40. Plan de implementación
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La necesidad de identificar las fallas de nuestro proceso así como comprender el por qué de
su ocurrencia, decidimos apoyarnos en la herramienta de análisis del modo y efecto de falla
(AMEF) la cual nos permitió evaluar y clasificar de una manera objetiva y concisa los efectos
que las causas anteriormente definidas nos impactan directamente como INO’s, con el
objetivo de erradicar de raíz el problema centrándonos en su frecuencia de falla, es decir
buscando su prevención.
En la figura 41 podemos observar el detalle de los resultados arrojados por el AMEF.
ANALISIS DEL MODO Y EFECTO DE FALLA POTENCIALPágina: De:
AMEF Núm: Preparado por: Fecha de AMEF (Orig.)
Proceso: Equipo de Análisis: Rev isión #
Fecha de AMEF (Rev .)
Función del
Proceso
Requerimientos Prevención Detección
7
Ahulado rasgado y
refractarios
quebrado en paredes
por inicio de rollo con
camber.
5
Despuntar inicio
de rollos con
camber.
Visual. 5 175
Validar perfil de
rollo en sistema
para cortar
material fuera de
especif icación.
Jefe de
Operaciones Junio
2018.
Dentro del plan de
verif icación de
calidad se agrega
validar perfil de
inicio de rollo.
5 1 5 25
7
Grietas en Granito
por falta de concreto
refractario entre
uniones.
3
Ninguna ya que
son tanques
cerrados.
Ninguna ya que
son tanques
cerrados.
7 147
Crear Orden de
Trabajo para
reparación
trimestral.
Líder GMB Mayo
2018
Se crea Orden de
Trabajo y se
supervisa a detalle
las reparaciones.
5 3 7 105
7
Ahulado en piso
degradado por
exceso de
temperatura en acido.
3
Ninguna ya que
son tanques
cerrados.
Ninguna ya que
son tanques
cerrados.
7 147
Bajar set point de
temperatura de
Acido
Líder GMB Julio
2018
Se ajusta Set Point
a 83 °C.5 3 7 105
Sellado de Unidad
Hidráulica con
tapa nueva.
5 3 7 105
Cambió de Tapón
con filtro.5 3 7 105
Sistema
Centrado EMG.
No centra la
lámina.Corrimientos. 7 Electrónica 5
Preventivo en
componentes
electrónicos
Ninguna. 5 175
Sellado de
Gabinete y MP
mensual.
Líder GMB Abril
2018
Se instala Sistema
Centrador nuevo
de ultima
generación con
gabinete sellado.
5 3 7 105
Proceso SG, VB, DC, JM, EA, LGMB y GMB.
Sergio Gerardo García Lozano jun-18
1
R.P
.N.
Resultados de las Acciones
Ocu
rren
cia
Det
ecci
ón
Líder GMB Mayo
2018
Sellar Unidad
Hidráulica175
5Contaminantes.
Acciones
Realizadas
Sev
erid
ad
Paro de Línea y/o
lámina mal
Decapada.
Grietas en
paredes y piso
de tanques, que
provoca fugas
de acido.
Decapado de
Lámina Rolada
en Caliente con
Acido
Clorhídrico, en
tanques de
inmersión.
Acción(es)
Recomendad(s)
Responsabilidad y
Fecha Meta de
Conclusión
R.P
.N.
Ocu
rren
cia
Det
ecci
ón
Modo de Falla
Potencial
Efecto de Falla
Potencial
Sev
erid
ad
Causas o Mecanismos
Potenciales de Falla
Controles de Proceso Actuales
Coche para
levantar rollo
que alimenta a
la línea.
Predictivo de
aceite.5
Bomba dañada por
suciedad en unidad
hidráulica.
7No levanta el RolloNo Funciona
Figura 41. Herramienta AMEF
• Verificar en forma cuantitativa los efectos y beneficios reales de las soluciones
Como se puede ver en la figura 42, al
finalizar el proyecto el equipo reduce
las Interrupciones no operativas en
un 55%, es decir, logra bajar el
porcentaje de INOS de 10.8% a 5.9%
superando el objetivo del equipo
Inicial
%INOS%INOS
Beneficio
% %INOS
Beneficio
%
Eléctricas 6.6 4.6 2.0 2.6 4.0
Mecánicas 4.2 3.8 0.4 3.3 0.9
Total 10.8 8.4 2.4 5.9 4.9
Objetivo Alcanzado
Figura 42. Efectos y beneficios
• Beneficio por meta del equipo (cuantitativo y económico)
Al finalizar el caso de éxito, se logra obtener un beneficio económico de 1.3 Millones de
dólares anuales.
• Beneficios adicionales
Al cambiar la estrategia de mantenimiento, no únicamente se disminuyeron las interrupciones,
si no también se mejoraron las condiciones ambientales y de seguridad.
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En conjunto con personal de seguridad, evaluamos la situación de
riesgo con el fin de detectar el Factor de Riesgo al que nos
exponíamos, como se muestra en la figura 44, por ello es que
tomamos acciones inmediatas para disminuir su FR.
En los tanques de proceso el personal se exponía, debido a la
manera en que se reparaban las fugas, al contacto con ácido
clorhídrico el cual se encontraba en solución con una concentración
del 18% y a una temperatura de 93°C, teniendo el flujo constante de
la fuga cayendo sobre ellos sin contar con un EPPE para el manejo
de ácido, aunado a todo esto, se tenía una deficiencia de
iluminación en la zona inferior de los propios tanques de proceso
(ver figura 43).
Figura 43. Área inferior de
tanques
• Se elimina la exposición del personal al eliminar fugas cambiando el método.
• Se define EPPE para reparar fugas con línea operando (en caso de requerirse).
• Se habilitan luminarias nuevas reemplazando las dañadas en zona de trabajo.
Figura 44. Factores de Riesgo
en actividad de reparación de
fugas en tanques
Por parte de seguridad industrial, realizábamos
actividades en las cuales personal propio y contratista
quedaban expuestos a distintos riesgos.
Ahora bien, al momento de realizar el mantenimiento a los tanques de recirculación,
se requería que el personal trabajara dentro del tanque que se muestra en la figura
45, exponiéndose principalmente a espacios confinados donde existe ácido
derramado y vapores generador por el mismo, así como también humos químicos
generador por la soldadura utilizada en la propia actividad de mantenimiento.
Erradicamos por completo este riesgo
(Ver figura 46) al cambiar los tanques
metálicos instalados por nuevos de
material de fibra de vidrio el cual, por
sus características químicas, puede
estar en contacto con el ácido sin
necesidad de recubrir, por lo cual ya no
es necesario ingresar para reparar. La
vida útil de estos nuevos equipos son de
20 años.
Figura 45. Tanque de
RecirculaciónFigura 46. Factores de Riesgo
en actividad de reparación de
tanques de recirculación
Figura 47. Área de actividad en coche
No. 2
Otra mejora de seguridad fue implementada en el
coche de rollos No. 2 en la actividad donde el
personal requería ingresar a la fosa del coche (ver
figura 47).
Para realizar los debidos ajustes necesarios al sistema
hidráulico teniendo la condición de tener que estar
energizado el equipo, quedando en zona de atrapamiento.
La causa de esta condición es que no se contaba con algún
control que impidiera el desplazamiento del coche al estar
energizado.
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Erradicamos por completo el riesgo de esta situación (ver figura 48)
al colocar un interruptor-selector el cual tiene el objetivo de bloquear
el desplazamiento del coche para, de esta manera, poder ingresar el
personal a la fosa del sistema hidráulico de manera segura, teniendo
la certeza de que el equipo se encuentra bloqueado y pudiendo
realizar una prueba de bloqueo efectivo.
Figura 48. Factores de Riesgo en
actividad de ajuste de sistema
hidráulico de coche de rollos
El sellado ineficiente en el canal de sello de agua (ver figura 50)
que se encuentra entre las tapas y los tanques del proceso para
hermetizar la zona, se encuentra severamente dañada debido
principalmente a la degradación de las paredes y a la
deformación de propios canales de sellado, esto por llegar a su
fin de vida útil, puesto que esta refiere a un máximo de 10 años y
los instalados se encuentran desde el año de 1999, es decir, 20
años de utilización.
Figura 49. Fugas de vapor ácido en
tanques
Figura 50. Reparación de
canales de sellado
Por la parte ambiental, se tenían algunas condiciones en los equipos y del propio
proceso en las cuales se exponía el medio ambiente y al personal.
La situación era inaceptable tanto para el medio ambiente como
para nuestro personal de servicio de la línea de producción, por cual
nos dimos a la tarea de erradicar esta situación, que si bien, no era
causa de INO’s, si es prioridad por parte de toda la empresa, para
ello reparamos la pared refractaria de los tanques así como también
revestimos las canaletas de sellado de tapas, las cuales según la
historia, llevaban un total de 8 años dañadas. Además, Se sustituye
el material de Acero + Hule por Recubrimiento de Fibra de Vidrio.
De esta manera eliminamos la fuga de vapores ácidos hacia el
ambiente. Ver figura 49.
G. Control, Standardize & Integrate – Controlar, Estandarizar e Integrar.
Figura 51. Plan de Control
Equipo Actividad Acción de controlTanques de
proceso
Modificación de método de reparación de tanques sellando
por el interior.Se crea plan preventivo trimestral: 36411
Tanques de
proceso
Reparación de pared refractaria y revestimiento de
canaletas. Se sustituye Acero + Hule por Recubrimiento de
Fibra de Vidrio.
Se especifica material a utilizar en plan preventivo trimestral
(36411)
Tanques de
proceso
Se define EPPE para reparación de fugas con línea
operando.
Se especifica en plan preventivo (36411)
Coche Rollos 2Se cambia modelo de tapón a uno con filtro para evitar el
paso de agua.
Se crea código del nuevo filtro 71634521 y se agrega al árbol
de equipos.
Coche Rollos 2Definir pasos para calibración y colocar parámetros en el
carro.Se incluyen las variables de calibración en plan (106633)
Coche Rollos 2Colocar interruptor/selector de bloqueo de coche para
poder ingresar Coche 2.
Se incluye en inspección (36444) de carro el correcto
funcionamiento del selector local de bloqueo.
Guardia
Mantenimiento
Se crean procedimientos para diagnóstico de falla de los
equipos principales, se especifica temas de seguridad,
posibles fallas, ayudas visuales , notas relevantes etc.
Se crea aplicación CCD, se guardan guías en site de
documentos público.
Se creó Stock de herramienta para la guardia exclusiva de
DEC3 y se tiene formato de control de inventario en cada
turno.
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• Ejecutar las actividades de capacitación y entrenamiento sobre los nuevos
procedimientos.
Una de las ideas que tuvo el equipo para controlar y difundir las mejoras implementadas, fue
la creación de una Aplicación Móvil (ver figura 52) a la que se le dominó “Consulta y
Capacitación Digital” (CCD) la cual tiene la funcionalidad de agrupar todas las guías de
solución de fallas (ver figura 53) creadas durante el proyecto y que tienen la finalidad de
apoyar al personal de guardia dándoles conocimientos específicos para que solucionen los
distintos problemas que se pudiesen presentar en los diferentes equipos de producción de la
línea, creadas tanto por la parte mecánica como por la parte eléctrica de los equipos.
La Aplicación tiene un segundo objetivo:
capacitar de manera remota y en cualquier
momento al personal, por lo que cuenta con
exámenes para cada una de las guías
creadas, calificándolos en el momento y
guardando la información en un bitácora
propia de la aplicación con el fin de observar
la evolución del personal respecto a cada
tipo de falla de los equipos.
Figura 52. Uso de la Aplicación Móvil en celular
Figura 53. Formato de Guías para Solución de Fallas
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H. Conclusiones
• Describir la aplicación de la mejora en otras áreas, departamentos o procesos
(alcance de la mejora) o plan aprobado para su aplicación en el futuro.
Se realiza la difusión de las prácticas utilizadas y las mejoras implementadas con todas las
líneas de Decapado de Ternium incluyendo México, Brasil y Argentina.
La creación de guías de solución de fallas y la Aplicación Móvil puede ser replicada en
cualquier departamento de la compañía.
Los métodos de análisis empleados, investigación del problema, planteamiento de hipótesis
de solución, pensando fuera de la caja puede resolver cualquier problema de eventos no
programados y no previsibles en las áreas tanto de operación como de mantenimiento.
• El equipo logra superar el objetivo planteado, de 30% duplicándolo a 60%.
• Después del seguimiento post cierre el beneficio se mantiene (ver figura 54)
• Mejoramos nuestra capacidad de análisis y solución de problemas cambiando el concepto
de “siempre se ha hecho así” a “existen nuevas formas de solucionar los problemas”
Figura 54. Post-Cierre