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PLAN DE MEJORA CONTÍNUA PARA LA DISMINUCIÓN DE LAS MICRO- DEMORAS EN LA LÍNEA DE DECAPADO II ADSCRITA A LA GERENCIA DE LAMINACIÓN EN CALIENTE DE SIDOR, C.A. Jesús Cedeño UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA Antonio José de SucreVICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL TRABAJO DE GRADO PUERTO ORDAZ, NOVIEMBRE DE 2010

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Page 1: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA ......Tormenta de Ideas 78 Diagramas Causa-Efecto 79 Análisis de Datos Recolectados 81 Estructuración de Plan de Mejora Continua. 86

PLAN DE MEJORA CONTÍNUA PARA LA DISMINUCIÓN DE LAS MICRO-

DEMORAS EN LA LÍNEA DE DECAPADO II ADSCRITA A LA GE RENCIA

DE LAMINACIÓN EN CALIENTE DE SIDOR, C.A.

Jesús Cedeño

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ Antonio José de Sucre ”

VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL

TRABAJO DE GRADO

PUERTO ORDAZ, NOVIEMBRE DE 2010

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PLAN DE MEJORA CONTÍNUA PARA LA DISMINUCIÓN DE LAS MICRO-

DEMORAS EN LA LÍNEA DE DECAPADO II ADSCRITA A LA GE RENCIA

DE LAMINACIÓN EN CALIENTE DE SIDOR, C.A.

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PLAN DE MEJORA CONTÍNUA PARA LA DISMINUCIÓN DE LAS MICRO-

DEMORAS EN LA LÍNEA DE DECAPADO II ADSCRITA A LA GE RENCIA

DE LAMINACIÓN EN CALIENTE DE SIDOR, C.A.

Ing. Vicente Siso Ing. Iván Turmero Tutor Industrial Tutor Académico

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ Antonio José de Sucre ”

VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

TRABAJO DE GRADO

Trabajo de Grado que se presenta ante el Departamento de Ingeniería Industrial del Vice-rectorado Puerto Ordaz UNEXPO

como un requisito para optar al título de Ingeniero Industrial.

Jesús Cedeño

PUERTO ORDAZ, NOVIEMBRE DE 2010

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Br. CEDEÑO ABREU JESÚS RAFAEL JUNIOR “Plan de mejora continua para la disminución de las micro-demoras en la línea de Decapado II, adscrita a la Gerencia de Laminació n en Caliente de SIDOR, C.A.” 103 Pág.

Trabajo de Grado.

Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre”

Vice Rectorado Puerto Ordaz - Departamento de Ingeniería Industrial.

Tutor Académico: Ing. Turmero Iván.

Tutor Industrial: Ing. Siso Vicente.

Ciudad Guayana, Noviembre 2010.

Capítulos: I.- El Problema II.- Generalidades de la Empresa, III.- Marco Teórico, IV.- Marco

Metodológico, V.- Situación Actual, VI.- Análisis y Resultados, Conclusiones,

Recomendaciones, Bibliografía.

En este informe se anexa (01) CD que contiene los archivos en formato Excel con los

nombre de: Eventos microdemoras, Datos Zona de entrada, Datos cortadora de Bordes

bases para el desarrollo de esta investigación.

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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENT AL POLITÉCNICA “ Antonio José de Sucre ”

VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL

ACTA DE APROBACIÓN

Quienes suscriben, miembros del Jurado Evaluador designados por la

Comisión de Trabajo de Grado del Departamento de Ingeniería Industrial de

la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre”

Vice-Rectorado Puerto Ordaz, para examinar el Trabajo de Grado

presentado por el Br. Jesús Rafael Cedeño Abreu Junior , portador de la

cédula de identidad número: 16.700.693. Titulado: Plan de mejora continua

para la disminución de las micro-demoras en la líne a de Decapado II,

adscrita a la Gerencia de Laminación en Caliente de SIDOR, C.A., el cual

es presentado para optar el grado académico de Ingeniero Industrial,

consideramos que dicho trabajo cumple con los requisitos exigidos para tal

efecto, y por lo tanto lo declaramos: APROBADO.

En la ciudad de Puerto Ordaz a los Diez días del mes de Noviembre de

dos mil diez.

Ing. Msc Iván Turmero Ing. Vicente Siso Tutor Académico Tutor Industrial

Ing. Msc Jairo Pico Dra. Mayra D’Armas Jurado Evaluador Jurado Evaluador

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DEDICATORIA.

A Dios que todo lo puede, a él debo consagración.

A mi madre Marnys Abreu, quien ha sido durante toda mi vida una guía, mi

fortaleza y mi sostén un ejemplo a seguir en todos los sentidos, jamás me

abandonaste en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, fuiste quien

con amor y fortaleza me levanto cuando más lo necesite, ningún hijo puede

sentirse más orgulloso de su madre… Mis logros son tus logros.

A mi abuela, Dionisia de Abreu Sarabia (Maina), quien con dedicación y

mucho esfuerzo siempre estuvo a mi lado apoyándome incondicionalmente.

A mi abuelo y a la vez mi padre Jesús María Abreu, quien con sus

enseñanzas formo gran parte de mi ser, tu espíritu y esencia siempre

estuvieron conmigo.

A Marian Salazar, quien me apoyo y estuvo conmigo siempre

motivándome y dando lo mejor de sí para fortalecerme eres única.

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AGRADECIMIENTOS.

A Dios ante todo, quien día a día guio y cuido mis pasos, dándome

sabiduría y tolerancia en toda situación adversa, por permitirme lograr mis

metas y objetivos propuestos hasta ahora.

A mi madre Marnys Abreu, A mi abuela Dionisia de Abreu Sarabia, A mi

Abuelo Jesús María Abreu, por haberme dado la vida y apoyo incondicional

en todo momento.

A Marian Salazar por su impulso, amor y apoyo incondicional.

A Luis León (Tío); quien funge como figura paterna y gran amigo,

dándome apoyo tanto en el ámbito personal como académico desde el

comienzo de mi carrera, sinceramente mi respeto y admiración.

A mis hermanos Yeimel Aray (Totu) y Wilson Muñoz, por su compañía

comprensión y amistad incondicional a prueba de todo.

A mis amigos, Litzabeth Camacho (hija), Beatriz Cortés, Dayritza Tomé,

Herminia Martínez, Jolexis Arvelaez, Mariana Arzola, Roberto López, Yesiré

Aray.

A Ximena Peragallos, por su apoyo incondicional durante el desarrollo de

mi trabajo de grado en SIDOR.

A Geiderman López, por su apoyo y ayuda que hizo posible mi entrada a

SIDOR.

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A la Unexpo, por haber sido mi segunda casa y principal motor para mi

formación como Ingeniero Industrial, al profesor Iván Turmero, mi tutor

académico, persona a quien agradezco mucho todos sus consejos.

A SIDOR C.A, por darme la oportunidad de desarrollar la pasantía, a mi tutor

industrial Ingeniero Vicente Siso, quien estuvo pendiente de cada etapa del

desarrollo de este proyecto, a todo el personal que labora en los Decapados

especialmente a José Escarra, Oscar Herrera, Juan Brito. ¡A TODOS

GRACIAS!

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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”

VICERRECTORADO PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

PLAN DE MEJORA CONTÍNUA PARA LA DISMINUCIÓN DE LAS MICRO-

DEMORAS EN LA LÍNEA DE DECAPADO II ADSCRITA A LA GE RENCIA

DE LAMINACIÓN EN CALIENTE DE SIDOR, C.A.

Autor: Cedeño A. Jesús R. J.

Tutor Académico: Ing. Iván Turmero.

Tutor Industrial: Ing. Vicente Siso.

RESUMEN

El estudio está enfocado en la estructuración de un plan de mejora continua que permita la disminución de eventos como son encalles y mal corte de bordes que generan micro-demoras en el proceso de Decapado de las bandas provenientes del laminador en caliente lo que impacta negativamente en la productividad de la línea, para esto es necesario hacer seguimiento a todas las actividades que se realizan en las tres (3) zonas que conforman la línea de los Decapados (zona de entrada, zona de proceso o media y zona de salida). Para esto se utilizaron herramientas de recolección de información como la entrevista no estructuradas, hojas de recolección de datos además de la obtención de datos del Sistema de Gestión en Línea (SGL) y a la inspección visual. Pudiendo así generar propuestas para la estructuración de un plan de mejora continua basado principalmente en acciones dirigidas a controlar o corregir desviaciones en las actividades que generan encalles y mal corte de bordes disminuyendo así las micro-demoras. Palabras claves: Encalle, Decapado, Causas, Micro-demoras, Maquinas, Cuchillas circulares, fallas.

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ÍNDICE GENERAL

Pág. ACTA DE APROBACIÓN iv DEDICATORIA v AGRADECIMIENTOS vi RESUMEN viii INTRODUCCIÓN 1 CAPÍTULO I: EL PROBLEMA.

Planteamiento del Problema 3 Objetivo General 5 Objetivos Específicos 5 Alcance 6 Limitaciones 6 Justificación 7

CAPÍTULO II: GENERALIDADES DE LA EMPRESA 8

Descripción general de SIDOR 8 Ubicación 9 Nacionalización 10 Misión 12 Visión 12 Objetivos de la empresa 12 Objetivos para cumplir la misión 13 Política de calidad 14 Política de personal 15 Medio Ambiente 16 Productos de la Empresa 17 Instalaciones Básicas 17 Estructura Organizativa 19 Procesos Productivos 20

Fabricación de Acero 20 Fabricación de Productos Planos 22 Fabricación de Productos Largos 23

Gerencia de Laminación en Caliente 24 Descripción del Área de Trabajo 25

Decapado 25 Secuencia de Fabricación 26 Etapas de proceso de Decapado 27

Preparación de la Banda 27 Decapado 28 Acondicionamiento de la Banda 29 Productos, Destinos y Dimensiones 29

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Aplicaciones 30 Mapa del Proceso de Decapado 30

CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO. 32

Planta de Decapado 32 Secuencia de Operaciones 32 Entradas y Salidas del Sistema 33

Inventario del Ciclo de Vida 33 Sección de Entrada 34

Preparación de la Punta de la Bobina 34 Soldadura 35 Equipos Involucrados en el Proceso (Zona de Entrada)

35

Sección Media o de Proceso 37 Baño de Ácido Clorhídrico 37 Enjuague de la Banda 38 Equipos Involucrados en el Proceso (Zona Media) 39

Sección de Salida 40 Acondicionamiento de la Banda 40 Cortadora de Bordes 41 Aceitado Electroestático 41 Descarte de Soldadura 42 Enrollado de Bobina 42 Equipos Involucrados en el Proceso (Zona de Salida) 42

Ingeniería de Métodos 44 Diagrama de Procesos 45 Tipos de Acciones en un Proceso de Mejora 47

Acciones de Innovación 47 Acciones de Mejoramiento 47 Acciones de Mantenimiento 48

Siete Pasos para el Proceso de Mejora Continua 48 Primer Paso: Selección de los Problemas 48 Segundo Paso: Cuantificación y Subdivisión del Problema 49 Tercer Paso: Análisis de Causas Raíces Específicas 50 Cuarto Paso: Establecimiento del Nivel de Desempeño Exigido

50

Quinto Paso: Diseño y Programación de Soluciones 50 Sexto Paso: Implantación de Soluciones 51 Séptimo Paso: Establecimiento de Acciones de Garantía 52

Diagrama de Pareto 52 Propósitos Generales del Diagrama de Pareto 53

Diagrama de Ishikawa 54 Términos Básicos 56

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CAPÍTULO IV: MARCO METODOLÓGICO. 58 Consideraciones Generales 58 Tipo de Investigación 58 Diseño de la Investigación 59 Población y Muestra 60 Instrumentos de Recolección de la Información 61

Observación Directa 62 Hoja de Recolección de Datos 62 Entrevista no Estructurada 63

Procedimiento 63 Registro y Proceso de la Información 64

CAPÍTULO V: SITUACIÓN ACTUAL 65 Layout Decapado 65 Diagrama de Proceso 67

CAPÍTULO VI: ANÁLISIS DE RESULTADOS 72 Premisas 72 Línea Decapado 73 Identificación del problema 74 Análisis del Problema 77

Tormenta de Ideas 78 Diagramas Causa-Efecto 79

Análisis de Datos Recolectados 81 Estructuración de Plan de Mejora Continua. 86 Análisis del Impacto Económico de la aplicación del plan de mejora continua.

90

CONCLUSIONES 97 RECOMENDACIONES 100 BIBLIOGRAFIA 101 ANEXO 102

Anexo1. Tabla para registro de información. 103

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ÍNDICE DE FIGURAS.

FIGURA PAGINA 1 Esquema Ubicación Geográfica SIDOR 9 2 Distribución Física de SIDOR 10 3 Productos Fabricados en SIDOR 17 4 Estructura Organizativa del Complejo SIDOR 20 5 Sistema de Reducción para la Obtención de HRD 21

6 Sistema de Producción para la Obtención de Productos Planos 23

7 Sistema de Producción para la Obtención de Productos Largos 24

8 Estructura Organizativa de la Gerencia de Laminación en Caliente. 25

9 Proceso de Decapado 25 10 Composición de la Banda 26 11 Preparación de la Banda 27 12 Tanques que Contienen Ácido Clorhídrico 28 13 Acondicionamiento de la Banda 29 14 Mapa de Proceso Decapado 31 15 Ciclo de Vida Bobina Decapada 33 16 Diseño área de los Decapados (vista de planta) 71 17 Proceso de Decapado 73 18 Diagrama Causa-Efecto Mal corte de Bordes 78 19 Diagrama Causa-Efecto Encalles 79

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ÍNDICE DE GRAFICOS.

GRAFICA PAGINA

1 Visual Flash % de disponibilidad por actividades Real Vs Programado.

67

2 Visual Flash % de disponibilidad por actividades 67 3 Causas de Encalles en la Línea Decapado II. 68

4 Pareto del % total de demoras en el Decapado II Periodo enero-marzo 2010

74

5 Pareto demoras operativas del Decapado II. 74

6 Pareto demoras operativas mal corte de bordes Decapado II 75

7 Pareto actividades preparación de banda zona de entrada Decapado II 80

8 Pareto actividades preparación de banda zona de entrada Decapado II 81

9 Pareto tipos de encalles en cortadora de bordes Decapado II. 83

10 Muestra de señales de parada incluye micro-demoras por encalles. 89

Detalle y observación de micro-demoras por encalle. 89

11 Muestra de señales de parada incluye micro-demoras por encalles. 90

Detalle y observación de micro-demoras por encalle. 90

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ÍNDICE DE IMÁGENES.

IMAGENES PÁGINA 1 Cadena Transportadora Zona Entrada Decapado II 35 2 Desenrollador Zona de entrada Decapado II 36 3 Niveladora Zona de entrada Decapado II 36

4 Maquina Soldadora Miebach Zona de Entrada Decapado II

37

5 Zona de Proceso 39 6 Carros acumuladores de Banda Zona de Proceso 39 7 Zona de Enjuague 40 8 Cortadora de Bordes 41 9 Aceitadora Electroestática 43 10 Enrollador Zona de Salida Decapado II 43 11 Cadena Transportadora Zona de Salida Decapado II 44

12 Pre-niveladora preparación de banda zona de entrada 82

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ÍNDICE DE TABLAS.

TABLA PAGINA 1 Demoras operativas propas lineas Decapados I y II 75

2 y 3 Plan de Mejora Continua. 86

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1

INTRODUCCIÓN

La Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (SIDOR), C.A. es la

empresa productora de acero más importante del país y una de las mejores

productoras de acero del mundo, debido a la constante aplicación de planes

de desarrollo e inversiones importantes que permiten implementar mejoras

en la gestión del negocio, pudiendo así aprovechar ventajas como los bajos

costos de las materias primas y su disponibilidad para convertirlas en

ventajas competitivas dentro del mercado mundial del acero.

Para poder ser una empresa competitiva, SIDOR considera de gran

importancia implementar planes de mejora, que permitan mantener los altos

índices de productividad, por lo que es de gran importancia poder llevar un

control sobre aquellas actividades más críticas en los procesos productivos.

La mejora continua es una herramienta de gran utilidad, puesto que

mediante la aplicación de ésta las empresas pueden llegar a ser cada vez

más competitivas. La mejora continua abarca todos los procesos condiciones

y características implícitas en el.

En el área de los Decapados línea adscrita a la gerencia de laminación

en caliente se realiza un proceso donde a la banda proveniente de

laminación en caliente es sometida a una limpieza, que consiste en hacer

pasar la banda por 4 (cuatro) tanques que contienen acido clorhídrico a

temperaturas comprendidas entre 70ºc y 90ºc, eliminando así la mayor

cantidad oxido presente en la misma, luego esta banda es sometida a otro

proceso de corte de bordes, este se realiza a petición y por especificaciones

del cliente, proceso en el cual pueden ocurrir eventos que generen micro-

demoras lo que impacta directamente en la productividad de la línea,

consciente de esto, el objetivo central del este estudio es poder caracterizar

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2

aquellas actividades criticas relacionadas con estas demoras pudiendo así

elaborar un plan de mejora que disminuya la ocurrencia de estas.

El siguiente trabajo se esquematiza a través de 6 capítulos divididos de la

siguiente manera: en el Capítulo I se describe de manera clara y concisa el

problema, marco de la investigación, motivos y objetivos de la misma. El

Capítulo II muestra las generalidades de la Empresa; se encuentra la

información referente a la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (SIDOR)

C.A, misión, visión y estructura organizativa. En el Capítulo III; se exponen

las bases teóricas a tener en cuenta para el desarrollo del estudio de

tiempos, determinación tanto de la carga de trabajo como de la mano de obra

requerida y análisis de fallas. El Capítulo IV contiene la metodología utilizada

para la recopilación de la información, su clasificación y análisis. En el

Capítulo V se describe la situación actual que se presenta en las áreas

donde se realizó el estudio. En el Capítulo VI se presenta en detalle los

métodos utilizados para el análisis de los datos recopilados, caracterización

de todas las actividades observadas y registradas, determinación de las

principales acciones a tomar en cuenta para la elaboración del plan de

mejora continua. Y finalmente se presentan las conclusiones y

recomendaciones; producto de los resultados de la investigación.

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3

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA.

Planteamiento del problema.

La empresa Siderúrgica del Orinoco “Alfredo Maneiro” (SIDOR) es el

complejo siderúrgico integrado de Venezuela y hoy es el principal productor

de acero de este país y de la comunidad andina. Sus actividades abarcan

desde la fabricación de acero hasta la producción y comercialización de

productos semi-elaborados (planchones, lingotes y palanquillas), planos

(laminados en caliente, frio, hojalata y hoja cromada) y largos (barras y

alambrón). Utiliza para la fabricación de acero tecnologías de reducción

directa (HYL y MIDREX) y hornos eléctricos de acero.

Dentro de su infraestructura, SIDOR posee las Líneas de Decapado

Continuo I y II las cuales se encargan de decapar la banda proveniente de

Laminación en caliente. Este proceso continuo que se encarga de eliminar el

oxido superficial de la misma, haciéndola pasar por cuatro tanques que

contienen ácido clorhídrico a temperaturas comprendidas entre 70ºc y 90ºc,

para luego ser enviada hacia laminación en frio o a sus clientes externos.

Ambas líneas de Decapado se dividen en tres zonas:

• Zona de entrada: esta contempla la alimentación y

acondicionamiento del material a ser procesado. Su principal función

es la de preparar las bandas en forma de rollo para ser soldadas en

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una banda continua, permitiendo esto acelerar el proceso de

decapado.

• Zona de proceso: en esta se realiza la limpieza del oxido

superficial de la bobina al pasar por los tanques que contienen ácido

clorhídrico, además cuenta con tres carros acumuladores (dos de

entrada y uno de salida), la función de este sistema es acumular

material para que el proceso no sea interrumpido mientras se realizan

las operaciones correspondientes en la zona de entrada y salida.

• Zona de salida: en esta se realiza el corte de bordes a la

bobina, generando así el ancho requerido por el cliente, además de

poder dar cumplimiento con los estándar de calidad, posteriormente se

aplica un capa de aceite mediante una aceitadora electroestática

previniendo la aparición de oxido, luego es enhebrada y colocada en

la cadena transportadora de salida.

Así como en muchas de las grandes corporaciones, en SIDOR es una

primera necesidad la de cumplir con la demanda de sus clientes, para esto

se establece una programación de la producción con el fin de dar

cumplimiento a lo antes mencionado. Actualmente en la línea de Decapado II

existe un problema con respecto a las demoras operativas atribuidas al mal

corte de bordes y encalles lo que impacta directamente en lo que respecta a

demoras programadas y por ende en la producción efectiva de la línea esto

pudiera traducirse en perdidas por miles de $.

Con esta investigación se pretende dar respuesta al siguiente

planteamiento problemático: Elaborar un plan de mejora continua, que

permita disminuir eventos que ocasionan micro-demoras lo cual afecta la

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5

velocidad del proceso, según datos históricos registrados en el sistema.

Ocasionando que las demoras reales este muy por encima de las

programadas, por lo que es de imperiosa necesidad realizar un estudio que

permita generar propuestas para un plan de mejora continua basado en el

seguimiento, registro y análisis de todas aquellas actividades involucradas en

el proceso.

Objetivo General.

Elaborar plan de mejora continua que permita disminuir las micro-demoras

generadas por encalle y mal corte de bordes en la línea de Decapado II de

SIDOR C.A.

Objetivos Específicos.

1. Caracterizar cada una de las actividades que se realizan para la

preparación de la banda antes de ser pasadas al proceso de

decapado y posteriormente al corte de bordes, utilizando para esto

una hoja de recolección de datos (lista de chequeo) que permita llevar

un registro de cada una de estas actividades.

2. Caracterizar las causas que originan las micro-demoras, mediante el

análisis detallado del Pareto ABC de % de disponibilidad en las

especialidades operativas/no operativas del Decapado II.

3. Analizar aquellas actividades que impacten en la generación de micro-

demoras por concepto de encalles y mal corte de bordes, utilizando

como referencia la caracterización y el análisis detallado realizado al

Pareto ABC de % de disponibilidad del Decapado II, recurriendo para

esto al diagrama causa-efecto (espina de pescado) para este análisis.

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6

4. Elaborar un plan de mejora enfocado en aquellas actividades

consideradas críticas en la generación de eventos que ocasionan

micro-demoras, en la línea de Decapado II.

5. Analizar el impacto económico de las micro-demoras generadas por

encalles en la cortadora de bordes de la línea de Decapado II,

mediante el contraste de la producción real la cual es impactada por

las micro-demoras con la producción esperada o programada tomando

en cuenta la reducción esperada de las micro-demoras por aplicación

del plan de mejora continua.

Alcance.

El estudio a realizar es un diseño de investigación no-experimental del tipo

descriptivo y de campo, realizado en las instalaciones físicas de la línea de

Decapado II, permitiendo esto realizar un estudio que pueda generar

acciones que conlleven a la estructuración de un plan de mejora continua.

Esta investigación también permitirá describir aquellas posibles causas

pudieran estar generando micro-demoras por encalles y mal corte de borde

lo que ocasiona que la productividad efectiva real este por debajo de la

programada.

Limitaciones.

No existe algún registro histórico que refleje un control de las actividades

que se realizan en la línea, para poder realizar un análisis de causa-efecto.

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7

Debido a las constantes interrupciones del proceso a causa de

racionamiento eléctrico por razones de emergencia nacional, lo que afecta

directamente a esta línea productiva la toma de datos no fue de manera

continua sino intercalada según la disposición de la línea, por lo que tiempo

de esta toma de datos fue mayor a lo estimado.

Justificación.

Este estudio tiene una gran relevancia para el mejoramiento progresivo en

las líneas de Decapado Continuo, su importancia se debe a que las variables

industriales, de productividad y calidad, están siendo afectadas por el no

cumplimiento de métodos de trabajo y aplicación de mejoras a equipos y

maquinas. Los beneficios serían: incremento en los tiempos efectivos,

incremento en las toneladas de material procesado por turno y por ende un

impacto positivo en la productividad programada.

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8

CAPÍTULO II: GENERALIDADES DE LA EMPRESA

Nombre de la empresa

SIDERÚRGICA DEL ORINOCO “ALFREDO MANEIRO” (SIDOR) C.A.

Descripción general de SIDOR

SIDOR C.A. es una empresa del Estado venezolano, siendo su objetivo la

fabricación y comercialización de productos siderúrgicos de alta calidad en

forma eficiente, competitiva y rentable, usando para ello alta tecnología en lo

que se refiere a Reducción Directa y Hornos de Arco Eléctrico. Cumple con la

función de disminuir la necesidad de importar productos de acero y

aprovechar el mineral de hierro ubicado en la región de Guayana.

Es una empresa integral, donde su proceso productivo comienza desde la

fabricación de pellas y culminan con la comercialización y venta de productos

finales; tipo Largos (Barras y Alambrón) o tipo Planos (Láminas en Caliente,

Láminas en Frío y Recubiertos), ventas que pueden ser a nivel del mercado

nacional e internacional.

SIDOR C.A. produce acero a partir de un mineral de alto contenido de

hierro, 80% de hierro de reducción directa y 20% máximo de chatarra,

utilizando la vía de reducción directa, hornos eléctricos de arco y colada

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continua, lo que contribuye a la elaboración de un acero de bajo contenido de

impureza.

Ubicación.

La Siderúrgica del Orinoco “Alfredo Maneiro” (SIDOR), está situada en el

Estado Bolívar, dentro del perímetro urbano de Ciudad Guayana en la Zona

Industrial de Matanzas, sobre el margen Sur del río Orinoco específicamente

a 17 Km de su confluencia con el río Caroní y a 300 Km de la

desembocadura del Orinoco en el Océano Atlántico (Ver Figura 1).

Fuente: Intranet de la Empresa Figura 1. Esquema de la Ubicación Geográfica de SID OR en el Estado Bolívar

Su ubicación responde principalmente a razones económicas y

geográficas, que le permite conectarse con el resto del país por vía terrestre,

y por vía fluvial-marítima con el resto del mundo. Además se abastece de la

energía eléctrica generada en la zona por las represas Gurí y Macagua,

ubicadas sobre el río Caroní, así como del gas natural proveniente de los

campos petroleros en la región oriental. Anexando a todas estas ventajas la

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10

cercanía con los cerros Bolívar y Pao en los que se encuentra el mineral de

hierro.

Sus instalaciones se extienden sobre una superficie de 2200 hectáreas, de

las cuales 90 son techadas. Además, tiene una amplia red de carreteras

pavimentadas dentro del área industrial de 74 kilómetros, 155 kilómetros de

vías férreas, por donde se transporta la materia prima a la planta, y acceso al

mar por vía fluvial a través del río Orinoco, para lo cual, cuenta con un

terminal portuario de 1.195 m. con una capacidad para atracar

simultáneamente seis barcos de 20.000 toneladas cada uno. (Ver Figura 2).

Fuente: Intranet de la Empresa Figura 2. Distribución Física de SIDOR C.A

Nacionalización

El 12 de marzo de 2008 se firma el decreto de nacionalización y el

contrato colectivo de los trabajadores de Sidor, y se empieza a trabajar por lo

que sería el paso de la acería de manos del capital privado al estado

Venezolano. Luego, el 16 de abril del mismo año se dio paso a las

conversaciones entre los representantes de Ternium y el gobierno

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11

venezolano, en relación con los términos y condiciones bajo las cuales la

totalidad o una parte significativa de la participación de Ternium en Sidor

deberían ser transferidas al gobierno.

El 13 de mayo del año 2008 entró en vigencia el Decreto de Ley 6058 que

regula la actividad de producción de acero en la región de Guayana. Dicho

decreto ordena que Sidor y sus empresas filiales y afiliadas sean

transformadas en empresas del estado, con una participación accionaria

estatal no menor al 60% de sus respectivos capitales sociales.

El decreto estipula la conformación de dos comisiones. Una comisión de

transición debe ser creada para incorporarse a la directiva de Sidor y

garantizar la transferencia a las empresas estatales del control de todas las

actividades que realizan Sidor y sus empresas filiales y afiliadas a más tardar

el 30 de junio de 2008. Una segunda comisión técnica, compuesta por

representantes del Estado y por las personas jurídicas del sector privado que

actualmente son accionistas de Sidor y sus empresas filiales y afiliadas, será

conformada para negociar por un periodo de 60 días el justiprecio de las

acciones a ser transferidas al estado y acordar los términos y condiciones de

la posible participación accionaria de dichos accionistas privados en las

nuevas empresas del estado.

El decreto también establece que, en el supuesto de que las partes no

llegasen a un acuerdo con relación a los términos y condiciones de la

transformación de Sidor y sus empresas filiales y afiliadas a la empresa del

Estado una vez transcurrido el plazo de 60 días, el Ministerio del Poder

Popular para las Industrias Básicas y Minería asumirá el control y la

operación exclusiva de las mismas, y el Ejecutivo Nacional decretará la

expropiación de las referidas acciones. No se tiene información de cual había

sido el criterio de valuación de las acciones a ser transferidas al Estado; sin

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12

embargo, el Decreto estipula que para el cálculo de la indemnización o del

justiprecio en ningún caso se tomarían en cuenta ni los daños por lucro

cesante ni los daños indirectos.

Ternium aún continúa reservando todos sus derechos bajo contratos,

tratados de inversión y legislación venezolana e internacional, y con el fin de

minimizar daños, se encontró dispuesta a continuar las negociaciones con el

gobierno venezolano con relación a los términos y condiciones adecuados y

equitativos en que toda o una parte significativa de su participación en Sidor

sería transferida a dicho gobierno.

Misión.

Crear valor con nuestros clientes, mejorando la competitividad y

productividad conjunta, a través de una base industrial y tecnológica de alta

eficiencia y una red comercial global.

Visión.

Ser la empresa siderúrgica líder de América, comprometida con el

desarrollo de sus clientes, a la vanguardia en parámetros industriales y

destacada por la excelencia de sus recursos humanos.

Objetivos de la empresa.

La Siderúrgica del Orinoco es una empresa dedicada a procesar mineral

de hierro para obtener productos de acero destinado primordialmente a:

• Abastecer el mercado nacional específicamente los sectores

industriales de la construcción, petróleo, y otros.

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13

• Sustituir las importaciones adicionales de productos siderúrgicos en el

mercado nacional, abasteciéndolo plenamente, a la vez que genera

ingresos de divisas por concepto de las exportaciones a los mercados

internacionales.

• Una mayor participación de la industria del hierro y del acero en la

economía nacional y regional.

• Para el cumplimiento de la misión que le ha sido encomendada, la

empresa se trazó varios objetivos que responden a las áreas de

gestión y orientan a las acciones a mediano y largo plazo de la

organización.

Objetivos para cumplir la misión.

• Optimizar y aumentar la producción en función de las exigencias del

mercado en cuanto a volumen, calidad y oportunidad.

• Optimizar los beneficios de la empresa mediante la venta de productos

siderúrgicos, cumpliendo oportunamente con los requisitos y

necesidades del mercado, prestando a los clientes un servicio

confiable, de buena calidad y a precios cooperativos.

• Alcanzar la independencia, dominio y desarrollo de la tecnología

siderúrgica.

• Alcanzar y mantener una estructura financiera sana para la empresa,

teniéndose en cuenta los requisitos propios y la política financiera

nacional.

• Conformar la estructura del sistema administrativo para el logro de la

misión de la empresa.

• Asegurar la disponibilidad, desarrollo y eficiente utilización de los

recursos humanos de la empresa.

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14

• Promover la identificación de la empresa con las necesidades y

aspiraciones sociales con la comunidad.

Política de la calidad

SIDOR tiene como compromiso la búsqueda de la excelencia empresarial

con un enfoque dinámico que considera sus relaciones con los clientes,

accionistas, trabajadores, proveedores y la comunidad, promoviendo la

calidad en todas sus manifestaciones, como una manera de asegurar la

confiabilidad de sus productos siderúrgicos, la prestación de servicio y la

preservación del medio ambiente.

Para ello se requiere especial atención en:

• Satisfacer los requerimientos y expectativas de los clientes.

• Implementar y mejorar continuamente la eficacia del sistema de

gestión de la calidad.

• Promover una cultura organizacional que priorice la participación, la

integración, la capacitación, la motivación, la calidad de vida y la

seguridad de sus trabajadores y el bienestar de las comunidades.

• Generar relaciones confiables de largo plazo con nuestros

proveedores, evaluando la calidad de sus productos y servicio.

• Desarrollar nuevos productos y mejorar los existentes previendo las

necesidades de los clientes.

• Mejorar constantemente los procesos y servicios incorporando

actividades de investigación, innovación y nuevas tecnologías.

• Cumplir la legislación y otros requisitos que suscriba la empresa, en

materia de calidad, seguridad y ambiente.

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15

El compromiso con esta política de la calidad es responsabilidad de todos

los integrantes de la empresa.

Política de personal

Para lograr ser una empresa siderúrgica competitiva, SIDOR C.A,

considera al recurso humano uno de los factores determinantes. En tal

sentido, asegurar el mayor nivel de su fuerza laboral constituye el elemento

clave en la diferenciación frente a la competencia.

La empresa, a este respecto, posee ciertos criterios para definir el perfil

óptimo que debe tener cada uno de los puestos de trabajo dentro de la

compañía:

• Los procesos de selección y desarrollo del personal se diseñan para

captar y dar oportunidad en la compañía a los mejores recursos. El

mejor recurso humano es aquel cuyo conocimiento se ajusta o supera

los requerimientos del cargo, demuestra compromiso con su tarea,

posee sólidos principios morales y un equilibrio emocional superior al

promedio.

• El esquema de trabajo está concebido para revalorizar al individuo,

incrementando su nivel de conocimientos, para permitirle incidir

efectivamente sobre la productividad de los equipos y ampliarle sus

posibilidades de desarrollo individual.

• La capacitación y el entrenamiento de la gente constituyen una

inversión.

• La mejora permanente de las actitudes y condiciones de higiene y

seguridad, el cuidado de la salud del trabajador y su protección en el

ámbito laboral son premisas básicas para una empresa competitiva.

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16

• El sistema de desarrollo de personal está dirigido a incorporar un

modelo supervisorio sustentado en el liderazgo técnico, privilegiar a la

especialización del trabajador y dotar a SIDOR C.A. de la generación

de relevo tanto en el ámbito de dirección y gerencia como en el ámbito

técnico.

• Las relaciones laborales se caracterizan por la confianza mutua, la

veracidad y transparencia en las comunicaciones, así como por el

respeto entre las partes.

• La aplicación estricta de las leyes, normas, procedimientos y

acuerdos, es un principio organizacional.

Medio ambiente

SIDOR se encuentra frente al inicio de la implementación de su sistema de

Gestión Integrado de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional (SGASSO),

conforme a lo establecido en su Política ASSO, basada en el principio de

desarrollo sostenible que integra todas las actividades relacionadas,

incluyendo a la comunidad y las generaciones futuras.

El sistema de gestión integrado es un conjunto de procedimientos y

prácticas que ayudan a SIDOR a mejorar permanentemente su desempeño

ambiental de acuerdo con los lineamientos de normas internacionales, como

la ISO 14001 (Sistema de Gestión Ambiental) y la OHSAS 18001 (Sistema

de Gestión de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional). Así mismo se

aplican conceptos de eco-eficiencia y seguridad integral en todo el sistema,

desde el diseño de productos e inversión industrial, hasta el desarrollo de las

comunidades con las cuales interactúa.

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Productos de la empresa

La Figura 3 muestra la gama de productos fabricados en SIDOR los

cuales comprende productos laminados planos como láminas y bobinas

laminadas en caliente, láminas y bobinas laminadas en frío, hojalata y hoja

cromada; comprende también productos largos como alambrón y barras para

la construcción. Además de estos productos, en SIDOR se comercializa

semi-elaborados tales como planchones y palanquillas.

Fuente: Intranet de la Empresa Figura 3. Productos Fabricados en SIDOR

Instalaciones básicas

• Planta de Peletización : En ella se fabrican pellas de mineral de hierro

fino, tiene una capacidad de 7.2 millones de toneladas por año.

• Plantas de Reducción Directa : Constituidas por dos plantas Midrex

(I, II) con una capacidad de 3.4 millones de toneladas por año y una planta H

y L, con una capacidad de 0.7 millones de toneladas por año.

Bobinas LAC

CabillasPalanquillas Alambrón

Bobinas LAF Hojalata Bobinas Recubiertas

Planchones

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• Acería Eléctrica y Colada Continua de planchones : Consta de

cuatro hornos de 200 toneladas por colada. Tiene una capacidad total de

producción de 3.6 millones de toneladas de acero líquido por año. Está

acoplada a tres máquinas de colada continua con dos líneas cada una,

cuenta con dos hornos de metalurgia secundaria.

• Acería Eléctrica y Colada Continua de Palanquillas : Consta de dos

hornos eléctricos y dos de metalurgia secundaria de 150 toneladas cada uno

y producen un total de 1.3 millones de toneladas de acero líquido por año.

Está acoplada a dos máquinas de colada continua con seis líneas cada una.

Posee un área de vaciado por el fondo, para la fabricación de lingotes

poligonales.

• Tren de Barras : Su capacidad de laminación por año es de 350.000

toneladas de barras lisas y estriadas, en aceros de calidad comercial y de

alta resistencia.

• Tren de Alambrón : Su capacidad es de 600.000 toneladas anuales

de alambrón de diferentes diámetros.

• Planta de Productos Planos en Frío : En ella se fabrican Láminas y

Bobinas de acero laminadas en frío, Hojalata y Hoja cromada, para

diferentes usos. Está integrada por dos líneas de laminación en frío, con

instalaciones para recocido, temple, corte y tajado y con líneas de estañado y

cromado.

• Planta de Productos Planos en Caliente : Diseñada para producir 2.4

millones de toneladas de Bobinas y Láminas en caliente. Está integrada por

dos hornos de calentamiento, un tren cuarto reversible de laminación en

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caliente, un laminador continúo de seis bastidores, enrolladores, dos líneas

de corte en caliente, instalaciones para decapados de bobinas, línea de corte

y tajado por otra parte se encuentra una línea conocida como Skin Pass, con

una capacidad de 600 t/año y la cual permite mejorar la forma y calidad de

los aceros laminados en caliente.

Estructura organizativa

Las distintas direcciones que conforman a SIDOR, son:

• Dirección de asuntos legales: Además de garantizar que la empresa

actúe dentro del marco legal nacional y el que regula el comercio

internacional, representa a la empresa ante terceros.

• Dirección de relaciones institucionales: Promueve la imagen

institucional de la empresa, organiza y coordina las actividades de la

empresa en la comunidad.

• Dirección administrativa: Se encarga de actividades relacionadas

con la contabilidad y auditoría de la empresa, así como de organizar los

sistemas de computación.

• Dirección industrial: Se encarga de las actividades productivas.

• Dirección comercial: Pretende la comercialización y el despacho de

los productos de SIDOR, en óptimas condiciones.

• Dirección de abastecimiento: Debe obtener y suministrar los

materiales e insumos requeridos por la empresa.

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• Dirección de finanzas: Administra y asegura el rendimiento de los

recursos financieros. (Ver Figura 4)

Fuente: Intranet de la Empresa

Figura 4. Estructura Organizativa del Complejo SIDO R

Procesos productivos

Para la elaboración de todos los productos que se comercializan tanto en

el ámbito nacional como internacional, SIDOR cuenta con una planta de

producción de gran capacidad integrada por una planta de pellas, un

complejo de reducción directa y dos grandes complejos productivos: el

complejo de productos largos y el complejo de productos planos.

Fabricación de acero

La fabricación de acero en SIDOR se cumple mediante procesos de

reducción y hornos eléctricos de arco directa, complementaos con metalurgia

PPRREESSIIDDEENNTTEE

DDiirreeccttoorr RReellaacciioonneess IInnsstt ii ttuucciioonnaalleess

DDii rreeccttoorr AAssuunnttooss LLeeggaalleess GGeerreennttee CCaall iiddaadd

GGeerreennttee ddee AAuuddii ttoorr iiaa

DDiirreeccttoorr AAddmmiinniissttrraacciióónn

DDiirreeccttoorr IInndduussttrr iiaall GGeerreennttee RReeccuurrssooss HHuummaannooss

DDiirreeccttoorr FFiinnaannzzaass

GGeerreennttee GGeesstt iióónn ÓÓrrddeenneess DDiirreeccttoorr PPllaanneeaammiieennttoo

DDiirreeccttoorr AAbbaasstteecciimmiieennttoo

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secundaria en los hornos de cuchara que garantizan la calidad interna del

producto.

Finos de material, con alto contenido de hierro se aglomeran en la planta

de Peletización. El producto resultante, las pellas, es procesado en dos

plantas de reducción directa, una HyL II (dos módulos de lecho de fijo), otra

MIDREX (cuatro módulos de lecho móvil) que garantizan la obtención de

hierro de reducción directa (HRD). El HRD se carga a los hornos eléctricos

de arco para obtener acero líquido (Ver Figura 5).

Fuente: Intranet de la Empresa Figura 5. Sistema de Reducción para la Obtención de HRD

El acero líquido resultante, con alta calidad y bajos contenidos de

impurezas y residuales tiene una mayor participación de HRD y una menor y

una menor proporción de chatarra (20% máximo). Su refinación se realiza en

la estación de metalurgia secundaria, donde se le incorporan las

ferroaleaciones. Posteriormente pasa a las máquinas de colada continua

para su solidificación, obteniéndose semi-elaborados, planchones o

palanquillas, que se destinan a la fabricación de productos largos y productos

planos, respectivamente.

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Fabricación de productos planos.

Los planchones son cargados en hornos de recalentamiento y llevados a

temperaturas de laminación. Este tratamiento permite, por medio de la

oxidación que se genera, remover pequeños defectos superficiales y

ablandar el acero para ser transformado mecánicamente en el tren de

laminación en caliente, en bandas, con ancho y espesor definidos. Las

bandas pueden ser suministradas como tales o como bobinas o láminas, sin

decapar o decapadas, en función de los requerimientos del cliente en el uso

y forma.

Las bandas también pueden ser sometidas a deformación a temperatura

ambiente (laminación en frío) para reducir el espesor y obtener bobinas

laminadas en frío (LAF). Estas últimas pueden ser entregadas al mercado

como crudas (Full Hard), o continuar su procesamiento en los hornos de

recocido y en los trenes de laminación de temple, con el objetivo de modificar

sus características metalúrgicas, mecánicas y, muy ligeramente, las

geométricas.

De esta manera, se obtiene bobinas recocidas y/o procesadas en el

laminador de temple, que podrán ser proporcionadas en bobinas, cortadas a

longitudes específicas (láminas), o continuar procesos posteriores con

recubrimiento electroquímico de cromo o estaño. (Ver Figura 6).

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Fuente: Intranet de la Empresa Figura 6. Sistema de Producción para la Obtención d e Productos Planos

Fabricación de productos largos

Las palanquillas son cargadas en hornos de recalentamiento y llevadas a

temperatura de laminación. Este tratamiento permite, por medio de la

oxidación generada, remover pequeños defectos superficiales y ablandar el

acero para ser transformado mecánicamente en los laminadores de alambrón

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y de barras para obtener el alambrón y las barras con resalte (cabillas),

respectivamente. En la Figura 7 se muestra gráficamente el sistema de

fabricación de productos largos.

Fuente: Intranet de la Empresa Figura 7. Sistema de Producción para la Obtención d e Productos Largos

Gerencia de laminación en caliente.

La gerencia de laminación en Caliente tiene la responsabilidad de velar

por el buen desenvolvimiento de las plantas que conforman el complejo de

distribución SIDOR ya que en este cae la mayor responsabilidad de las

ventas de productos que se lleven a cabo en cada una de las plantas de

distribución.

El siguiente organigrama describe brevemente como está conformada la

gerencia de Laminación en Caliente de SIDOR. (Ver figura 9).

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Fuente: Intranet de la Empresa

Figura 8. Estructura Organizativa de la Gerencia de Laminación en Caliente

DESCRIPCIÓN DEL AREA DE TRABAJO.

Decapado

El decapado es el proceso que permite eliminar el óxido superficial de la

banda LAC (bobinas negras) mediante una reacción química a través de la

inmersión de la banda en una solución de ácido clorhídrico. (Ver figura 10).

Fuente: Intranet de la Empresa Figura 9. Proceso de Decapado

ASISTENTE

TÉ CNICO

JEFE DPTO DC, TC Y SKP

JEFE DE PATIO PLANCHÓNJEFE DE LÍ NEA

JEFE DE SECTOR TC Y SKP

SUPERVISORES

GERENCIA DE LAMINACIÓN EN

CALIENTE

JEFE DE OPERACIÓN LAC

SUPERVISORES SUPERVISORES

JEFE SECTOR DC

ASISTENTE

TÉ CNICO

ASISTENTE

TÉ CNICO

JEFE DPTO DC, TC Y SKP

JEFE DPTO DC, TC Y SKP

JEFE DE PATIO PLANCHÓN

JEFE DE PATIO PLANCHÓN

JEFE DE PATIO PLANCHÓNJEFE DE LÍ NEAJEFE DE LÍ NEA

JEFE DE SECTOR TC Y SKP

JEFE DE SECTOR TC Y SKP

SUPERVISORESSUPERVISORES

GERENCIA DE LAMINACIÓN EN

CALIENTE

GERENCIA DE LAMINACIÓN EN

CALIENTE

JEFE DE OPERACIÓN LAC

JEFE DE OPERACIÓN LAC

SUPERVISORESSUPERVISORES SUPERVISORESSUPERVISORES

JEFE SECTOR DC

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Secuencia de fabricación.

Durante la Laminación en Caliente, enfriamiento, transporte y

almacenamiento se forma sobre la superficie de la banda una laminilla de

óxidos. La misma está compuesta por tres tipos de óxidos de hierro:

Férrico Fe2O3

Ferroso Férrico Fe3O4

Ferroso FeO

Y se distribuyen sobre la banda según se muestra en la figura 10:

Fuente: Intranet de la Empresa

Fuente: Intranet de la Empresa Figura 10. Composición de la Banda

Esta oxidación superficial puede tener consecuencias negativas, como la

pérdida de metal superficial e incrustaciones sobre la banda y los cilindros

del Laminador en Frío, durante la laminación, si no se procede a su

eliminación.

Si bien el decapado se puede efectuar por procedimientos como el

granallado o el ultrasonido, el método de limpieza utilizado con más

frecuencia, por su posibilidad de mayor escala, es el de Decapado por

inmersión de la banda en una solución ácida, tal como el que se emplea en

Sidor.

Etapas del proceso de decapado

Fe2O3 (ÓxidoFérrico) FeO (Óxido Ferroso)

Fe3O4 (Óxido Ferroso Férrico)

Chapa Base

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• Preparación de la banda.

• Decapado.

• Acondicionamiento de la bobina.

Preparación de la banda

Las bobinas son colocadas en un mandril desenrollador y pasan por la

niveladora. A consecuencia de esto, la laminilla de óxidos se rompe o

quiebra, facilitando la acción posterior de la solución decapante.

Para poder efectuar el Proceso de Decapado, es necesario arrastrar la

banda a todo lo largo de la línea. Esto se logra uniendo la cabeza de la

bobina entrante con la cola de la anterior que está siendo procesada y, de

esta forma, se le da continuidad al proceso. Para esto, luego de la

niveladora, la cabeza así como la cola de la bobina son despuntadas, para

escuadrarla. Posteriormente se realiza la unión de las bobinas mediante una

soldadura a tope que consiste en llevar ambos extremos del material a soldar

al estado plástico, mediante el pasaje de una corriente eléctrica, y unirlos

mecánicamente por presión.

Fuente: Intranet de la Empresa

Figura 11. Preparación de la Banda

Las bobinas soldadas ingresan a los carros acumuladores. El objeto es

almacenar la banda para mantener la continuidad operativa en la etapa

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siguiente, transporte a los tanques de decapado, independizándola de las

operaciones de entrada.

Decapado

La banda pasa por cuatro tanques tapados que contienen soluciones de

ácido clorhídrico (HCl) en agua, en concentraciones variables, a una

temperatura de aproximadamente 80ºC. Estas soluciones atacan a los

óxidos de la banda, produciendo una reacción química que los desprende.

La adición de ácido se efectúa en el tanque # 3 y pasa a los restantes en

sentido contrario a la circulación de la banda, por lo tanto las

concentraciones que encuentra la misma en su avance son crecientes (de

6% a 18%).

Fuente: Intranet de la Empresa Figura 12. Tanques que Contienen Ácido Clorhídrico

Una vez decapada, la banda, pasa por un tanque donde se lava por medio

de rociadores con agua. Después se enjuaga en agua caliente (aprox. a 90º

C) en otro tanque para eliminar todo resto de ácido de la banda. Finalmente

se seca con aire caliente en la estación de secado.

Acondicionamiento de la banda

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La banda limpia de óxidos (Banda Blanca) es ajustada al ancho

requerido (corte de borde). Esto se realiza por el corte, con dos cizallas

circulares, a ambos lados de la banda (refiladora o cortadora de bordes).

Luego se la aceita en ambas caras para protegerla de nuevas oxidaciones.

La velocidad en el sector de salida es aproximadamente la misma que en los

tanques de decapado, salvo en los momentos que se recupera el carro

acumulador de salida, donde la velocidad de salida es 50% superior a la

velocidad de proceso.

Por medio de una cizalla se separan las bobinas en cada soldadura de

entrada (bobina simple). Luego se enrollan, flejan, pesan, identifican y

almacenan. La bobina decapada puede comercializarse como un producto

final o continuar al laminador Tandem. (Ver figura 13).

F

uente: Intranet de la

Empresa

Figura 13. Acondicionamiento de la Banda

Productos

Los productos son bobinas decapadas.

Destinos

75% - 80% a la Laminación en Frío

25% - 20% restante se destina a las Ventas Directas a Clientes

Dimensiones

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Sidor fabrica banda de acero laminada en caliente decapada en un rango

de espesores 1.80-6.50 mm, y de ancho 600-1.250 mm. El peso de la bobina

LAC decapada está en un rango aprox. de 15 a 22 toneladas.

Aplicaciones

Las bobinas decapadas se usan comúnmente para la fabricación de

maquinaria agrícola, estacas con leve estampado y/o plegados. Otros usos

son los siguientes:

• Envases Gas Licuado: Son calidades especialmente diseñadas para la

fabricación de bombonas de dos piezas obtenidas por embutido,

bombonas de tres piezas y cilindros para gases licuados de petróleo.

• Estructurales para Industria Automotriz: Calidades desarrolladas para

piezas, particularmente de la Industria automotriz, que combinan

propiedades estructurales con buenas aptitudes de conformabilidad y

soldabilidad para uso en llantas, discos, largueros, travesaños, etc.

• Uso Embutido: Se utilizan para la fabricación de piezas conformadas

por proceso de estampado y embutido tales como autopartes, bridas,

bastidores, platos de freno y soportes.

Mapa del proceso de Decapado.

El mapa de procesos ofrece una visión general del sistema de gestión. En

él se representan los procesos que componen el sistema así como sus

relaciones principales. Dichas relaciones se indican mediante flechas y

registros que representan los flujos de información Estos incluyen procesos

relativos a la planificación estratégica, establecimiento de políticas, fijación

de objetivos, proveedor comunicación, asegurar disponibilidad de los

recursos requeridos y la revisión por la dirección. El mapa de procesos del

Decapado es una representación gráfica de los procesos que intervienen en

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el Sistema de Gestión de la Calidad, donde se identifican los procesos de

gestión, los procesos clave, los de soporte y el proceso de manejar las

relaciones con el cliente/usuario, así como los insumos requeridos y los

productos entregados a los clientes/usuarios de dicho sistema. De acuerdo a

la información anterior SIDOR proporciona su mapa de procesos del área del

Decapado representado en el siguiente cuadro:

Fuente: Intranet SIDOR Figura 14. Mapa de proceso decapado.

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CAPITULO III: MARCO TEÓRICO.

Planta de Decapado.

Esta compuesta por dos líneas productivas denominadas decapado I y II.

Su función principal es realizar a las bobinas provenientes del laminador

continuo en caliente una limpieza mediante acido clorhídrico a temperatura

en el orden de 80° C, a fin de retirar de la superf icie las impurezas (oxido)

que trae el material. Los productos obtenidos son: Bobinas de Decapadas

para la venta directa (VD) y Bobinas decapadas para el proceso de

laminación en frió.

Secuencia de operaciones.

Durante la laminación en caliente, enfriamiento, transporte y almacenamiento

se forma sobre la superficie de la banda una laminilla de óxidos. La misma

está compuesta por tres tipos de oxido de hierro:

• Férrico Fe2Os

• Ferroso Férrico FeaC

• Ferroso FeO

Esta oxidación superficial puede tener consecuencia negativa, como la

perdida de metal e incrustaciones sobre la banda y el cilindro de laminadores

frío durante la laminación, si no se produce la eliminación. Si bien el decapado se

puede efectuar por procedimiento como el granallado o el ultrasonido, el

método de limpieza ultimado con más frecuencia, por su posibilidad de mayor

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escala, es el de decapado por inmersión de la banda en una solución acida, tal

como el que se emplea en SIDOR.

Una vez decapada, la banda, pasa por un tanque donde se lava por medio

de rociadores con agua. Después se enjuaga en agua caliente (aprox. a 90 °C)

en otro tanque para eliminar todo el resto de acido de la banda. Finalmente se

seca con aire caliente en la estación de secado.

Entradas y Salidas del Sistema.

Inventario del Ciclo de Vida

Como se menciono anteriormente, se tomara como unidad de estudio una

Bobina Decapada de 20 ton de peso. A continuación se presenta el Ciclo de

Vida del producto:

Fuente: Elaboración Propia

Figura 15. Ciclo de vida bobina Decapada.

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La entrada del sistema en este caso es una Banda Laminada al Caliente y

la Salida es una Bobina Decapada.

Como es de esperarse, en el procesamiento intervienen una serie de

factores que es de vital importancia mencionarlos, se citarán a medida que

se describe cada subproceso del Decapado:

Sección de Entrada.

Esa sección o zona de entrada contempla la alimentación y

acondicionamiento del material a ser procesado. Su Objetivo primordial es

preparar la banda para acelerar el proceso y permitir que este se desarrolle

de manera continua lo que es primordial en esta línea productiva.

La bobina después de ser laminada en caliente cumple un periodo de

enfriamiento de 72 horas para evitar quebraduras sobre la lámina al ser

desenrollada. Una vez frio el material es trasladado a la cadena alimentadora

de bobina, posteriormente por accionamiento mecánico de carros

levantadores, la bobina es colocada en el mandril des enrollador. Para iniciar

la alimentación de la línea de decapado

Preparación de la Punta de la Bobina.

Mediante un Cizalla de acción neumática se realiza un promedio de 3

Cortes Transversales para acondicionar y eliminar cualquier defecto presente

en la banda. Dada que las dimensiones de nuestra banda es 1200mm*3mm

obtenemos una sección de corte transversal de 3600mm2, dicho valor es

triplicado por el numero de cortes realizados (03) El propósito esencial de

esta etapa del proceso es preparar la punta de la banda para la próxima

fase, la Soldadura.

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Soldadura .

Por ser el Decapado un proceso continuo, es necesario unir la punta de la

bobina que está entrando a la línea con la cola de la que está saliendo.

Durante este sub. Proceso, la Maquina Soldadora emplea Energía Eléctrica.

Equipos involucrados en el Proceso (zona de entrada ).

Cadena transportadora: Cadena electromecánica cuya función principal

es alimentar la Línea con las Bobinas que se encuentren en el patio de

entrada. Se tiene una cadena para cada Decapado.

Fuente: Propia Imagen 1. Cadena transportadora zona entrada Decapa do II.

Desenrollador: Dispositivo Electromecánico que se encarga de

desenrollar la banda para su procesamiento en la línea. Se tiene cuatro (4)

desenrolladores (2 por cada Decapado).

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Fuente: Propia Imagen 2. Desenrollador zona entrada Decapado II.

Niveladora: Dispositivo cuya función principal es la corrección de ciertas

ondulaciones de la banda. Se tienen Dos (2) Niveladoras (1 por Decapado).

Fuente: Propia

Imagen 3. Niveladora zona entrada Decapado II.

Cizalla: Equipo cuya función principal es la preparación mediante el corte

de la punta y cola de las bandas para el soldado.

Maquina soldadora Miebach: Maquina que se encarga de unir mediante

una soldadura, punta y cola de la banda para darle continuidad al proceso.

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Fuente: Propia Imagen 4. Maquina soldadora Miebach zona entrada De capado II.

Sección media o de proceso.

Baño de Acido Clorhídrico:

La banda es sometida a una inmersión tipo Chinchorro por 04 Tanques de

Acido Clorhídrico (Hcl) cada Tanque con una Capacidad de 30 m3 de Acido

de alta concentración (75 – 80 grs. /lts). Para garantizar un buen decapado la

banda recorre estos 4 tanques a una velocidad promedio de 100 m/min.

Durante la estadía de la banda en el Acido ataca las capas superficiales del

Acero, arrastrando el Oxido remanente en la Banda.

Esta etapa del proceso es de alta criticidad ya que el Hcl es una sustancia

sumamente abrasiva y contaminante debido a que a excepción de los

Polímeros y otros materiales el HCl corroe y desintegra a la mayoría de los

compuestos. Igualmente, el Hcl por su alta condición contaminante debe ser

tratado con mucha cautela ya que su desecho inadecuado puede traer daños

irreversibles al medio ambiente.

Tenemos entonces que la Línea Decapados utiliza para la carga de sus

cuatro tanques un total de 360m3 de Acido. Este acido lo suministra una

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Planta de Regeneración de Acido situada a un lado de la Línea. Esta planta

se encarga de regenerar todo el acido utilizado por el Decapado. El acido ya

utilizado por el Decapado (rico en FeO) se envía a la planta de Regeneración

y esta se encarga de separarlo del Acido y utilizando agua industrial genera

nuevos volúmenes de Acido Fresco listo para el Consumo.

Enjuague de la Banda:

Para prevenir un decapado excesivo luego de la salida de los tanques

(perdida de Espesor) la banda es lavada mediante el uso de aspersores de

Agua a una presión de 5 bar. El agua utilizada es la llamada Agua Industrial,

es decir, aquella que es reciclada y reutilizada únicamente para procesos

industriales (no es apta para el consumo humano). Dicha agua industrial es

almacenada en un tanque vecino a la Línea de Producción y es de aquí que

las celdas de Enjuague se alimentan. El flujo es un circuito cerrado: El agua

utilizada para enjuagar la banda por gravedad cae nuevamente al tanque. El

resultado es un agua sumamente acida con concentraciones hasta de 60 grs.

/lts de acido.

La problemática radica en que el tanque de almacenamiento de esta agua

de Enjuague, posee en su parte superior una tubería de desagüe por sobre

flujo que va directo al Acueducto de desecho común de agua Industrial.

Diariamente se arroja al acueducto un estimado de 17500 lts de agua acida.

Otra variable a tomar en cuenta en esta fase del Proceso es la

temperatura del Acido, la misma debe ser de 80 a 83ºC. Este calentamiento

se loga mediante el uso de intercambiadores de calor que utilizan Vapor para

transferir temperatura al volumen de acido. Mensualmente la línea consume

251769 Kg. de Vapor.

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Equipos involucrados en el Proceso (zona de media o de proceso).

Tanques de HCL: Con capacidad para 90000lts, de acido, tiene cuatro (4)

tanques por cada decapado.

Fuente: Propia

Imagen 5. Zona de proceso (Tanques de acido clorhíd rico) Decapado II.

Carros acumulador: Dispositivo cuya función principal es la acumulación

de banda para mantener la continuidad en la zona de proceso.

Fuente: Propia

Imagen 6. Carros acumuladores de banda zona de proc eso Decapado II.

Zona de enjuague: Compuesto por celdas en donde se inyecta a la

banda agua a presión mediante toberas, esto con el fin de remover el HCL

remanente en la banda luego de su salida de los tanques. Cada decapado

tiene una zona de enjuague.

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Fuente: Propia

Imagen 7. Zona de enjuague de bobina Decapado II.

Zona de secado: Conformado por rodillos exprimidores y por soplador de

aire caliente que elimina el liquido remanente en la banda. Cada decapado

posee una zona de secado.

Sección de Salida.

Acondicionamiento de la banda.

La banda limpia de óxidos (banda blanca) es ajustada al ancho requerido (corte

de bordes). Este se realiza mediante la utilización de dos cizallas circulares a ambos

lados de la banda.

Luego se aceita en ambas caras para protegerla de nuevas oxidaciones, la

velocidad en el sector de la salida es aproximadamente la misma que en los

tanques de decapado, salvo en los momentos que se recupera el carro acumulador

de salida, donde la velocidad de salida es 50% superior a la velocidad de proceso.

Por medio de una cizalla se separan las bobinas de cada soldadura de entrada

(bobina simple). Luego se enrollan, flejan, pesan, identifican y almacenan. La bobina

decapada puede comercializarse como un producto final, o continuar al laminador

Tándem.

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Cortadora de Bordes.

Equipo compuesto por varios elementos mecánicos, (entre los cuales se pueden

nombrar: rodamientos, anillos distanciadores, bobinas, tornillos, etc) conformado por

dos (2) árboles porta cuchilla circulares de diámetro exterior: 406 mm y espesores

máx. De 40mm para asegurar el corte de bordes (según la teoría de corte: 30%

corte puro y 70% corte de desgarre).

Las cuchillas giran en sentido contrario a una velocidad de 180 m/min. Esta se

desplaza horizontalmente para asegurar que el corte de bordes sea eficiente. De

igual manera los dos bastidores pueden desplazarse horizontalmente a través de un

tornillo sin fin que los conecta, de manera que se pueden graduar al ancho de

bordes solicitado. Por cada decapado, hay una (1) cortadora de bordes y

corresponde cada uno de los equipos más críticos de las líneas de Decapados, ya

que si se detiene cuando el material requiera corte de bordes implica que la línea

también se detenga.

Fuente: Propia

Imagen 8. Cortadora de Bordes zona de salida Decapa do II.

Aceitado Electroestático.

Una vez limpia la banda, esta es sometida a un leve recubrimiento de

Aceite Semi-Sintético para proteger a la banda de la corrosión por exposición

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y asegurar de esta manera que el producto llegue con los estándares de

calidad apropiados al cliente. Se suministran 0.3 Kg. de Aceite por cada

tonelada producida. La máquina rociadora funciona en su totalidad con

Energía Eléctrica.

Descarte de Soldadura.

La unión de la punta y cola de la banda que asegura la continuidad del

proceso debe ser descartada como lineamiento de Calidad. Con lo cual una

vez más se realizan 3 cortes Transversales de 3600mm2 c/u mediante una

Cizalla Neumática.

Enrollado de la Bobina.

Proceso similar al Desenrollado. La bobina se enrolla en un mandril

Enrollador que utiliza igualmente para su moción Energía Eléctrica.

Equipos involucrados en el Proceso (zona salida).

Maquina aceitadora: Equipo que recubre la banda de una delgada capa

de aceite con el fin de protegerla de los agentes corrosivos presente en el

ambiente. Se tiene una (1) Maquina aceitadora por cada decapado.

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Fuente: Propia Imagen 9. Aceitadora electrostática zona salida Dec apado II.

Cizalla: Equipo cuya función es el descarte del cordón de soldadura y/o

algún otro defecto en la banda para su posterior enrollado. Se tiene una (1)

cizalla por cada decapado en la salida.

Enrolladores: Dispositivo electromecánico que se encarga de enrollar la

banda para su salida de la línea. Se tiene Dos (2) enrolladores por cada

decapado.

Fuente: Propia

Imagen 10. Enrollador zona de salida Decapado II.

Carro porta bobina: Equipo similar al carro porta bobina presente en la

entrada, su principal función es bajar del enrollador y posicionarla en la

cadena transportadora de salida.

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Cadena transportadora de salida: cadena electromecánica cuya función

principal es descargar las bobinas que ya han sido procesadas hacia la zona

del patio de salida.

Fuente: Propia

Imagen 11. Cadena transportadora de salida Decapado II.

Ingeniería de métodos.

La ingeniería de métodos se puede definir como el conjunto de

procedimientos sistemáticos de las operaciones actuales para introducir

mejoras que faciliten más la realización del trabajo y permita que este sea

hecho en el menor tiempo posible y con una menor inversión por unidad

producida.

La ingeniería de métodos incluye diseñar, crear y seleccionar los mejores

métodos, procedimientos, herramientas, equipo y habilidades de

manufactura para fabricar un producto basado en los diseños desarrollados

en la sección de ingeniería de producción. Cuando el mejor método

interactúa con las mejores habilidades disponibles, surge una relación

maquina- trabajador eficiente. Una vez establecido el método completo, la

responsabilidad de determinar el tiempo estándar requerido para fabricar un

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producto se encuentra dentro del alcance de ese trabajo. También incluye la

responsabilidad de un seguimiento para asegurar que:

• Se cumplan los estándares predeterminados.

• Los trabajadores tengan una compensación adecuada por su

producción, habilidades, responsabilidades y experiencias.

• Que los trabajadores estén satisfechos con su trabajo.

Diagrama de procesos.

Es una representación gráfica de los pasos que se siguen en toda una

secuencia de actividades, dentro de un proceso o un procedimiento,

identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza; incluye,

además, toda la información que se considera necesaria para el análisis, tal

como distancias recorridas, cantidad considerada y tiempo requerido

Este diagrama muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones

de taller o en máquinas, inspecciones, márgenes de tiempo y materiales a

utilizar en un proceso de fabricación o administrativo, desde la llegada de la

materia prima hasta el empaque o arreglo final del producto terminado.

Operación: Ocurre cuando un objeto está siendo

modificado en sus características, se está creando o agregando

algo o se está preparando para otra operación, transporte,

inspección o almacenaje.

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Transporte: Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos

son movidos de un lugar a otro, excepto cuando tales

movimientos forman parte de una operación o inspección.

Inspección: Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos

son examinados para su identificación o para comprobar y

verificar la calidad o cantidad de cualesquiera de sus

características.

Demora: Ocurre cuando se interfiere en el flujo de un

objeto o grupo de ellos. Con esto se retarda el siguiente paso

planeado.

Almacenaje: Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos

son retenidos y protegidos contra movimeintos o usos no

autorizados.

Actividad combinada: Cuando se desea indicar

actividades conjuntas por el mismo operario en el mismo punto

de trabajo, los símbolos empleados para dichas actividades

(operación e inspección) se combinan con el círculo inscrito en el

cuadro.

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TIPOS DE ACCIONES EN UN PROCESO DE MEJORA.

Acciones de innovación.

Son aquellas que producen cambios profundos en la tecnología dura de

un proceso (equipos, productos, materiales), podrían incluirse en éstas, los

grandes saltos y rupturas en materia de sistemas y organización, tales como

las originadas por la introducción y aprovechamiento de la microelectrónica

(robótica, CAD, CAM* y MRP, etc), en diferentes áreas del interface Hombre-

Máquina las cuales sin modificar la base tecnológica dura, provoca

reacomodos importantes en las condiciones organizativas y en los resultados

cuantitativos y cualitativos de un proceso.

Este tipo de acción es responsabilidad de los niveles gerenciales altos y

su staff de apoyo (ingeniería industrial, planificación estratégica,

investigación y desarrollo) ya que normalmente tienen asociada una

inversión importante y un cambio profundo de los sistemas y organización de

la empresa. Los lapsos de aplicación de la acción y obtención de resultados

son medianos y largos (normalmente más de 2 o 3 años desde la idea hasta

la implantación).

Acciones de mejoramiento.

Son aquellas que no afectan sustancialmente la tecnología dura sino que

permiten aprovechar mejor la capacidad existente latente o potencial, a

través de modificaciones organizativas y en la racionalidad de los sistemas y

procedimientos: tales como mejora de métodos, cambios en las normas,

redistribución espacial e incluso cambios menores en equipos productos y

materiales.

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Acciones de mantenimiento.

Son dirigidas a mantener los niveles alcanzados ya sea por acciones de

innovación o mejoramiento. Por ser de mantenimiento no son de menor

importancia que las anteriores, ya que ellas garantizan el logro permanente y

sostenido de los resultados esperados en el proceso y su cabal

cumplimiento, colocando al sistema en mejores condiciones para sustentar y

aprovechar las actividades de mejoramiento e innovación.

Siete (7) pasos para el proceso de mejora contínua.

Primer paso: selección de los problemas (oportunida des de mejora).

Este paso tiene como objetivo la identificación y escogencia de los

problemas de calidad y productividad del departamento o unidades bajo

análisis.

A diferencia de otras metodologías que comienzan por una sesión de

tormenta de ideas sobre problemas en general, mezclando niveles de

problemas (síntomas con causas), en esta buscamos desde el principio

mayor coherencia y rigurosidad en la definición y escogencia de los

problemas de calidad y productividad.

Actividades importantes a realizar para este primer paso:

• Elaborar diagrama de caracterización de la Unidad, en términos

gerenciales: productos y servicios, atributos de los mismos, principales

procesos e insumos utilizados.

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• Preseleccionar las oportunidades de mejora, priorizando gruesamente,

aplicando técnica de grupo nominal o multivotación.

• Seleccionar de la lista anterior las oportunidades de mejora a abordar

a través de la aplicación de una matriz de criterios múltiples, de

acuerdo con la opinión del grupo o su superior.

Segundo paso: cuantificación y subdivisión del prob lema u

oportunidad de mejora seleccionada.

El objetivo de este paso es precisar mejor la definición del problema, su

cuantificación y la posible subdivisión en sub-problemas o causas síntomas.

Actividades importantes a realizar para este segundo paso:

• Establecer el o los tipos de indicadores que darán cuenta o reflejen el

problema y, a través de ellos, verificar si la definición del problema

guarda o no coherencia con los mismos, en caso negativo debe

redefinirse el problema o los indicadores.

• Estratificar y/o subdividir el problema en sus causas-síntomas.

• Cuantificar el impacto de cada subdivisión y darle prioridad utilizando

la matriz de selección de causas y el grafico de Pareto, para

seleccionar el (los) estrato(s) o subproblemas(s) a analizar.

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Tercer paso: Análisis de causas raíces específicas.

El objetivo de este paso es identificar y verificar las causas raíces

específicas del problema en cuestión, aquellas cuya eliminación garantiza la

no recurrencia del mismo. Por supuesto, la especificación de las causas

raíces dependerá de lo bien que haya sido realizado el paso anterior.

Cuarto paso: establecimiento del nivel de desempeño exigido (metas

de mejoramiento).

Actividades importantes a realizar para este cuarto paso:

• Establecer los niveles de desempeño exigidos al sistema a partir de,

según el caso, las expectativas del cliente, los requerimientos de

orden superior (valores, políticas, objetivos de la empresa) fijados por

la alta gerencia y la situación de los competidores.

• Graduar el logro del nivel de desempeño exigido bajo el supuesto de

eliminar las causas raíces identificadas, esta actividad tendrá mayor

precisión en la medida que los pasos anteriores haya tenido mayor

rigurosidad en el análisis.

Quinto paso: Diseño y programación de soluciones.

El objeto de este paso es de identificar y programar las soluciones que

incidirán significativamente en la eliminación de las causas raíces.

Actividades importantes a realizar para este quinto paso:

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• Para cada causa raíz seleccionad deben enlistarse las posibles

soluciones excluyentes (tormenta de ideas).

• Programar la implementación de la solución definiendo con detalle el

plan, es decir, el que, por que, cuando donde quien y como,

elaborando cronograma respectivo.

Sexto paso: Implantación de soluciones.

Este paso tiene dos objetivos:

1. Probar la efectividad de la(s) solución(es) y hacer os ajustes

necesarios para llegar a una definitiva.

2. Asegurar que las soluciones sean asimiladas o implementadas

adecuadamente por la organización en el trabajo diario.

Actividades importantes a realizar para este sexto paso:

• Las actividades a realizar en esta etapa estarán determinados por el

programa de acciones, sin embargo, además de la implantación en sí

misma, es la clave durante este paso el seguimiento, por parte del

equipo, la ejecución y de los reajustes que se vaya determinando

necesario sobre la marcha.

• Verificar los valores que alcanzaran los indicadores de desempeño

seleccionados para evaluar el impacto.

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Séptimo paso: establecimiento de acciones de garant ía.

El objetivo de este paso es asegurar el mantenimiento del nuevo nivel de

desempeño alcanzado. Es este un paso fundamental al cual pocas veces se

le presta la debida atención. Del él dependerá la estabilidad en los resultados

y la acumulación de aprendizaje para profundizar el proceso.

Actividades importantes a realizar para este séptimo paso:

• Normalización de procedimientos, métodos prácticas operativas.

• Entrenamiento y desarrollo del personal en las normas y prácticas

implantadas.

• Documentación y difusión de la historia del proceso de mejoramiento.

Diagrama de Pareto.

El diagrama de Pareto, también llamado curva 80-20 o Distribución A-B-C,

es una gráfica para organizar datos de forma que estos queden en orden

descendente, de izquierda a derecha y separados por barras. Permite, pues,

asignar un orden de prioridades.

El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto (pocos

vitales, muchos triviales), es decir, que hay muchos problemas sin

importancia frente a unos pocos graves. Mediante la gráfica colocamos los

"pocos vitales" a la izquierda y los "muchos triviales" a la derecha.

El diagrama facilita el estudio comparativo de numerosos procesos dentro

de las industrias o empresas comerciales, así como fenómenos sociales o

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naturales, como se puede ver en el ejemplo de la gráfica al principio del

artículo.

Hay que tener en cuenta que tanto la distribución de los efectos como sus

posibles causas no es un proceso lineal sino que el 20% de las causas

totales hace que sean originados el 80% de los efectos.

Ejemplo simple de un diagrama de Pareto usando datos hipotéticos. Se muestran las

frecuencias relativas en un diagrama de barras y en una línea roja las frecuencias

acumuladas de las causas por las que los empleados llegan tarde a trabajar a una empresa.

Los propósitos generales del diagrama de Pareto.

• Analizar las causas

• Estudiar los resultados

• Planear una mejora continua

Se recomienda el uso del diagrama de Pareto.

• Para identificar oportunidades para mejorar

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• Para identificar un producto o servicio para el análisis de mejora de la

calidad.

• Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los problemas o

causas de una forma sistemática.

• Para analizar las diferentes agrupaciones de datos.

• Al buscar las causas principales de los problemas y establecer la

prioridad de las soluciones

• Para evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso

comparando sucesivos diagramas obtenidos en momentos diferentes,

(antes y después)

• Cuando los datos puedan clasificarse en categorías

• Cuando el rango de cada categoría es importante

• Para comunicar fácilmente a otros miembros de la organización las

conclusiones sobre causas, efectos y costes de los errores.

Diagrama de Ishikawa.

El Diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de causa-efecto, es

una de las diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo XX en ámbitos

de la industria y posteriormente en el de los servicios, para facilitar el análisis

de problemas y sus soluciones en esferas como lo son; calidad de los

procesos, los productos y servicios. Fue concebido por el ingeniero japonés

Dr.Kaoru Ishikawa en el año 1943. Se trata de un diagrama que por su

estructura ha venido a llamarse también: diagrama de espina de pescado,

que consiste en una representación gráfica sencilla en la que puede verse de

manera relacional una especie de espina central, que es una línea en el

plano horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe a su

derecha.

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¿Cómo hacerlo?

Para empezar, decide cual característica de calidad, salida o efecto

quieres examinar y continúa con los siguientes pasos:

1. Dibuja un diagrama en blanco.

2. Escribe de forma breve el problema o efecto.

3. Escribe las categorías que consideres apropiadas a tu problema:

maquina, mano de obra, materiales, métodos, son los más comunes y

aplican en muchos procesos.

4. Realiza una lluvia de ideas (brainstorming) de posibles causas y

relaciónalas a cada categoría.

5. Pregúntale ¿por qué? a cada causa, no más de dos o tres veces.

6. Empieza por enfocar tus variaciones en las causas seleccionadas

como fácil de implementar y de alto impacto.

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Términos Básico.

Mandril: Pieza cilíndrica de la maquina que se encarga de sujetar el objeto a

trabajar.

Encalle: Parada de la línea por atascamiento de la lamina o banda en

cualquier punto del sistema.

Decapado: El decapado es el proceso que permite eliminar el oxido superficial

de la banda mediante una reacción química a través de la inmersión de la

banda en una solución de ácido clorhídrico.

Causas: factores, variaciones o condiciones de un sistema que genera un

comportamiento que afecta positiva o negativamente la salida de un producto.

Cuchilla Circular: Instrumento compuesto de una hoja de acero circular

ancha de una sola corte, dispuesta de manera que pueda ser colocada en los

ejes de los bastidores.

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Micro-demoras: aquellas demoras que no sobre pasan los 150seg (2

minutos).

Engranaje: es un conjunto de dientes de una máquina que transmite el

movimiento de dos ejes sin pérdida de potencia.

Fallas: son una serie de eventos no previsibles inherente al equipo que impide

su funcionamiento.

Lubricantes: es toda sustancia sólida, semisólida o liquida de origen animal,

vegetal, mineral o de forma sintética que pueda utilizarse para reducir el

rozamiento entre piezas y mecanismos en movimiento.

Mantenimiento: es el trabajo necesario que hay que realizar, para que los

equipos estén en óptimas condiciones de funcionamiento.

Máquinas: es un conjunto de instrumentos confinados que reciben una cierta

energía para transfórmala y restituir en forma más apropiada o para producir

efectos determinados.

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CAPITULO IV: MARCO METODOLÓGICO

Consideraciones generales.

En toda investigación científica, se hace necesario, que los hechos

estudiados, así como los resultados obtenidos y las evidencias significativas

encontradas en relación con el problema de investigación, además de los

nuevos conocimientos que es posible situar, reúnan las condiciones de

fiabilidad, objetividad y validez interna; para lo cual, se requiere delimitar los

procedimientos de orden metodológicos, a través de los cuales se intenta dar

respuesta a las interrogantes objeto de investigación.

En consecuencia, el Marco Metodológico, de la presente investigación

donde se propone la elaboración de un Plan de mejora continua en el área

de Decapado II adscrita a la Gerencia de Laminación en Caliente de SIDOR

C.A, donde es necesario situar al detalle, el conjunto de métodos, técnicas y

protocolos instrumentales que se emplearán en el proceso de recolección de

los datos requeridos en la investigación propuesta.

Tipo de investigación.

De acuerdo al problema planteado referido a la elaboración de un plan de

mejora continua y en función a los objetivos trazados, se añadirá el tipo de

investigación denominada Descriptiva. La misma consiste en la

caracterización de los hechos, fenómenos, o grupo con el fin de establecer

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59

su estructura o comportamiento. Los resultados en este tipo de investigación

se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los

conocimientos se refiere.

En este sentido, la delimitación de la propuesta final, pasa inicialmente por

la realización de un diagnóstico de la situación existente y la determinación

de las necesidades del hecho estudiado, para realizar propuestas enfocado a

la estructuración de un plan de mejora continua.

Para afrontar este modelo de investigación, se tomaran en cuentas tres

fases importantes, en la primera de ellas se realizara un diagnóstico de la

situación actual, a fin de determinar las necesidades de implementar un plan

de mejora continua en la línea de Decapado II, en la segunda se realizara un

registro de aquellas actividades operativas que pudieran estar impactando

negativamente en los estándares de calidad y productividad y en tercer y

último lugar se estructurara propuestas para la elaboración de un Plan de

mejora continua.

Diseño de la investigación.

En el marco de la investigación planteada, referido a la elaboración de un

Plan de mejora continua se define el Diseño de la Investigación como el plan

o la estrategia global en el contexto del estudio propuesto, que permite

orientar desde el punto de vista técnico, y guiar todo el proceso de

investigación, desde la recolección de los primeros datos, hasta el análisis e

interpretación de los mismos en función de los objetivos definidos en la

presente investigación. Atendiendo a los objetivos delimitados, la

investigación se orienta hacia un Diseño de Campo. Por cuanto, este diseño

de investigación no solo se basa en observar, sino recolectar los datos

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60

directamente de la realidad del objeto de estudio, en su ambiente cotidiano,

para posteriormente analizar e interpretar los resultados.

Población y Muestra.

La población, son todos aquellos elementos que se toman como fuente de

información para realizar una investigación los cuales pueden ser: cosas,

objeto, personas y otros. La universidad nacional abierta (1978) afirma que

“constituye la totalidad de un conjunto de elementos seres u objetos,

documentos etc. Que se desean investigar y a lo que se refiere a las

conclusiones, generalizaciones logradas en la investigación”. (Pág.45).

Para esta investigación, la población está constituida, por aquellas

actividades o acciones realizadas en la zona de entrada de la línea de

Decapado II, además en la zona de salida se verificaran cuales son las

principales causas de encalles y mal corte de bordes lo que genera demoras.

En la zona de entrada la población está determinada por aquellas

acciones para la preparación de la banda antes de ser procesada en los

tanques de acido clorhídrico, está conformada por 9 (nueve) acciones

necesarias previo al procesamiento de la banda para así evitar la generación

de eventos que pudieran ocasionar demoras, estas son: Corte de punta y

cola de la banda, utilización de guías laterales para corte de punta de la

banda en cizalla 1 (uno), utilización de guías laterales para corte de punta

cizalla 3 (tres), utilización de guías laterales corte de cola cizalla 1 (uno),

utilización de guías laterales corte de cola cizalla 3, utilización de centradores

de canto en maquina soldadora Miebach, cepillado de soldadura, descarte de

material por defectos en el mismo, carga de material en la cadena de

entrada.

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61

En la zona de salida específicamente en la cortadora de bordes, la

población queda determinada por aquellas causas de encalles y mal corte de

bordes observadas, las principales de estas causas son: soldadura

descuadrada, sable cerca de soldadura, ondulaciones fuertes, flejes fuera de

guía, tuercas hidráulicas flojas, bordes doblados y rotos, cabezales

trozadores de flejes no cortan.

Dado que para este estudio la población está comprendida por una

cantidad finita y pequeña de actividades no es necesaria la utilización de una

muestra representativa de ellas.

Instrumentos de recolección de la información.

En función de los objetivos planteados en el presente estudio, ubicado

dentro de la investigación descriptiva. Se emplearan una serie de

instrumentos y técnicas para la recolección de información, orientada de

manera esencial a alcanzar los fines propuestos. Para ésta estrategia,

necesariamente hay que cumplir con tres fases básicas, la primera de ellas,

está referida con la delimitación de todos los aspectos teóricos de la

investigación, vinculados a la formulación y delimitación del problema objeto

de estudio, elaboración del marco teórico, etc. La segunda, implica un

Diagnostico de la Situación Actual, y la tercera elaboración de un plan de

mejora continua en el área de decapado II de SIDOR C.A

Dada la naturaleza del estudio y en función de los datos que se requieren,

tanto de la base teórica, como del marco metodológico de la investigación,

así como con la presentación del trabajo escrito, en primer lugar, se sitúan

las técnicas y protocolos instrumentales de investigación documental.

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62

Empleándose de ellas fundamentalmente, para el análisis de las fuentes

documentales, que nos permitirán abordar y desarrollar los requisitos de la

base teórica de la investigación, estás son: la observación documental y la

presentación resumida. En segundo lugar, se introducirá la técnica de la

observación directa, participativa y sistemática en la realidad objeto de

estudio utilizando en esta, la entrevista considerada como un proceso de

comunicación verbal recíproca, con el fin último de recoger informaciones

con una finalidad previamente establecida. Esta técnica será asumida para

determinar la situación actual del área de los decapados y por ultimo basada

en lo antes realizado lograr estructurar un plan de mejora continua.

Observación directa.

Esta se realizo en dos (2) zonas de la línea de decapado II, la primera en

la zona de entrada donde se observaron todas las actividades necesarias

para la preparación de la banda antes de ser decapada y segundo en la zona

de salida específicamente en la cortadora de bordes. En tal sentido Méndez

(1995) expone que: "la observación directa existe cuando se emplea

elementos que registren aspectos visuales y auditivos del problema de

investigación". (Pág. 145).

Hoja de recolección de datos.

La hoja de recorrida de datos son impresos que se utilizan para reunir

datos que, en general, se anotan de forma tabular o en columnas,

normalmente requieren de un proceso adicional, una vez recogidos los datos,

utilizando una herramienta de análisis de los mismos. Esta debe tener

características de: flexibilidad que permite utilizar, los mismos datos para

múltiples análisis y contestar diferentes preguntas y disponibilidad permite

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63

tener los datos reunidos de forma ordenada y sencilla para su posterior

utilización.

Entrevista no estructurada.

SABINO (2000), expresa que la entrevista “es una forma específica de

interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una

investigación”. En el desarrollo de esta investigación se realizaron entrevistas

al personal de ingeniería y a los operadores del proceso, de preparación de

la banda en la zona de entrada de la línea de Decapado II de igual forma en

la zona de salida de la misma línea.

Procedimiento.

Para la realización de este trabajo de investigación se presenta a

continuación de manera estructurada el procedimiento general a seguir, el

cual está diseñado de acuerdo a los objetivos establecidos y al plan de

trabajo planteado. Se hizo seguimiento a las actividades que ahora se

describen:

1. Recopilación y revisión de información sobre las actividades y el

proceso que realiza en el área de estudio (línea de decapado II), con

el fin de tener nociones acerca de los equipos y los procesos que allí

se llevan a cabo.

2. Entrevista no estructurada con los operadores encargados de realizar

la preparación de la banda, para así poder determinar aquellas

actividades que son más críticas en el proceso.

3. Observación directa y toma de datos basados en las actividades que

se realizan en la zona de entrada de la línea de decapado II, para la

preparación de la banda antes de ser procesada en los tanques de

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64

acido clorhídrico. Esto es mediante la utilización de hojas de

recolección de datos, en un periodo de 30 días.

4. Organización de los datos recolectados, mediante la utilización de

herramientas descritas a detalle en los siguientes capítulos en el

cuerpo de este informe, posteriormente presentación y discusión de

estos, con los expertos (Ingeniero de procesos, jefe de operación,

analista industrial y líderes mecánicos).

5. Coordinar el tiempo de toma de datos en la zona de salida de la línea

de decapado II, específicamente en la cortadora de bordes.

6. Entrevista no estructurada con el personal operadores de la cortadora

de bordes, así pudiendo establecer una secuencia lógica de las

actividades, que allí se realizan.

7. Recolección de datos basados en los tipos de encalles sucedidos y

sus posibles causas.

8. Procesamiento de la información en función de dar cumplimiento a los

objetivos específicos para la presentación de los resultados.

Registro y proceso de la información.

Este proceso consiste en que luego de la observación directa y de la toma

de datos, se organiza toda la información para ser presentada en forma de

resultados.

Para el proceso de toma de datos, se elaboró un formato especifico para

tal fin (Véase anexo 1).

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65

CAPITULO V: SITUACIÓN ACTUAL

En este capítulo se pretende dar a conocer la situación actual en la

línea de los decapados específicamente en el Decapado II de la Siderúrgica

del Orinoco, en relación a las demoras sucedidas por eventos (encalles) que

generan demoras lo que impacta de manera negativa en la producción de la

misma.

Referente al tema de encalles, variable presente en el proceso de los

Decapados, sucedido principalmente en la zona de salida aun más

específicamente en la cortadora de bordes, se puede precisar que estos

eventos en su mayoría tienen una duración no mayor a los 170 seg. (2:50

min), lo que se cataloga para efectos de variables del modelo de gestión de

la línea como una micro-demora, esto impacta negativamente en lo que es

referente a la productividad programada para la dicha línea productiva.

Línea Decapado.

Layout Decapados.

A continuación se muestra el diseño desde la vista de planta (vista

superior), donde se puede observar la distribución la planta de los

decapados. Permitiendo esto poder entender cuál es la dirección del

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66

proceso, la alimentación de este además de donde comienza y donde

termina.

LAMINACIÓN EN CALIENTE (DECAPADOS)

TANQUES DE ÁCIDO (HCL)

TANQUES DE ÁCIDO (HCL)

LAVADOR DE GAS

SUPTCIA. SERVICIOS

103 SKIN PASS; 104 PATIO DE BOBINAS; 105 ENTRADA DECAPADOS; 106 SALIDA

DECAPADOS; 107 LCTC 2; 108 J-10, J-11

LCTC 2

LCTC 1 1

2

DECAPADOSH.S. PASS

ESTACIONAMIENTO

CUCHILLITO

PATIO DE BOBINAS

ZONA ALMC.LCTC1

J10

J11

J14

EDIF. GCIA.LAMINACIÓN

ESTACIONAMIENTO

SALA ELECT.

REGENERACIÓNDE ACIDO

PLANTA DE VAPOR

PR2

TEMPLE I

ZONA ALMC.ENTRADADECAPADOS

ZONA ALMC.SALIDA

DECAPADOS

SALA ELECT.

SALA ELECT. SALA ELECT.

SALA ELECT.

Cadena larga

TA 1 TA 2

ENTRADA SALIDA

S ELECT.

Carro transferidor de bobinas

ZONA ALM. LCTC 2

SALA ELECT.

14

15

16103

12

13

104

105 106

107

108

Fuente: Elaboración Propia

Figura 16: Diseño del area de los Decapados (vista de planta).

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67

Diagrama de proceso.

A continuación se muestra el diagrama de proceso del área involucrada

en el estudio (Decapados), por medio de este se pueden observar las

distintas etapas de preparación de banda, el paso a la zona de proceso para

el decapado y la zona de salida.

1

1

1

2

2

3

3

4

5

4

6

1

1

Almacenamiento temporal de bobina en cadena de entrada

Inicio

Desenrollador I o II

Coloca bobina en mandril I o II

Desenrolla Bobina

Cizalla I o II

Despunte

Corte Cizalla III

Aplica guías de cuadratura ortogonal

Corte ortogonal

A Soldadura

Soldadora

inspección

Proceso: Decapados Elaborado por: Jesús Cedeño

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68

HCL

Aceite

1

5

7

8

9

6

10

7

11

8

12

9

13

14

2

Zona de proceso

Decapado

Enjuague

Secado

Cortadora de borde

Bordes cortados

Aceitadora

Aceitada

Cizalla VI

Descarte de Secc ión de Soldadura y despunte

Enrrollador

Enrrollador Bobina m andril

Colocar sostén f lejes

Cadena Transportadora Salida

A C T IV ID A D E S N U M E R O

1

2

9

1 4

To t a l 2 6

R E S U M E N

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69

En el grafico 1, con un registro de el periodo de Febrero - Julio del 2010

se puede observar el porcentaje (%) de disponibilidad de las actividades

tanto operativas como no operativas de la línea de Decapado II, el registro de

las micro demoras generadas por encalles eventos sucedidos en la cortadora

de bordes se cargan en Encalles se puede observar que tiene un impacto en

los tiempos no disponibles. Además se observa claramente que los encalles

representan una de las principales causas de demoras para la línea de

Decapado II puesto que el porcentaje de disponibilidad no programado para

este tipo de eventos supera al programado generando así impacto negativo

en la producción.

Fuente: Intranet SIDOR / visual flash.

Grafico 1: Visual Flash % de disponibilidad por actividades Re al Vs Programado.

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70

Fuente: Intranet SIDOR / visual flash.

Grafico 2: Visual Flash % de disponibilidad por act ividades.

Para el grafico 2 se denota que el porcentaje (%) de no disponibilidad

para la especialidad de operativas los encalles representan la principal causa

de demoras para esta línea.

A continuación en el grafico 3, se muestran las principales causas que

fueron registradas en periodo previo al inicio de esta investigación lo que

sienta una base que sirve de dirección para el estudio a realizar basado en

la elaboración de un plan de mejora continua.

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71

Fuente: Eaboración propia

Grafico 3: Causas de encalles en la línea Decapado II (Febrero-Julio 2010).

Se observa que el mayor porcentaje de las causas de los encalles si se

agrupan es de aproximadamente el 89% del total y están suceden en la

cortadora de bordes (C/B), por lo que debe realizarse un estudio de las

actividades que se llevan a cabo dentro de la línea de decapado y que

puedan ser mas criticas en este caso.

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72

CAPÍTULO VI: ANÁLISIS Y RESULTADOS

Para la realización de los cálculos y el análisis de los resultados obtenidos

se consideraron una serie de premisas las cuales se presentan a

continuación:

Premisas.

• El estudio, seguimiento y toma de datos se realizara en el área de los

Decapados, específicamente en la línea de Decapado II.

• Para la toma de datos, este estará delimitado por periodos y por

aéreas, se comenzara en la zona de entrada de la línea de decapado II

durante un periodo de 30 días, en el turno de 7am a 3pm, donde se

observaran y se registraran aquellas actividades que se realizan para la

preparación de la banda previo al proceso de decapado y corte de bordes si

así fuera requerido. De igual manera en la zona de salida específicamente en

la cortadora de bordes donde mediante la observación directa se registraran

cuales fueran las principales causas de encalles.

• Para el análisis se consideró el cumplimiento o no de las actividades

que se deben realizar según practica operativa.

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73

Línea Decapado.

Zona de entrada: conformada inicialmente por dos desenrolladores de

banda (uno para cada camino), dos niveladoras de banda (una por cada

camino) lo que permite disminuir o corregir cierto rango de desviación en la

banda en cuanto a ondulaciones presentes en el material proveniente del

laminador en caliente, tres cizallas neumáticas dispuestas una para cada

camino permitiendo hacer un descarte que por practica operativa es de 4

metros de longitud de punta y cola de cada banda, esto para eliminar

defectos como golpes, rebabas entre otras, la tercera cizalla a la salida de

los caminos 1 y 2, para poder dar un corte de 90º permitiendo esto realizar

una soldadura uniforme y pareja entre punta y cola de la banda entrante con

la saliente respectivamente, y por ultimo maquina soldadora MIEBACH

encarga de mediante una soldadura por arco eléctrico unir la punta y cola de

las bandas.

Zona de proceso: conformada por cuatro tanques que contienen acido

clorhídrico en concentraciones, para tanque nº 1, 140gr/lt; para los tanques

2,3 y 4 la concentración de ácido disminuye a 125, 118 100 gr/lt

respectivamente, a una temperatura comprendida entre 70ºc a 90ºc, lo que

permite en si realizar el proceso de decapado consistiendo en remover la

mayor cantidad de oxido de la banda. Posteriormente la banda ya decapado

es introducida a la zona de enjuague con el fin de eliminar el remanente de

acido en la banda utilizando agua a presión y por ultimo esta pasa por la

unidad de secado con el fin de eliminar el agua que pueda quedar luego del

proceso de enjuague, para esto se hace circular aire a través de cámaras

que utilizan ventiladores lo cuales hacen circular a este atreves de unos

intercambiadores de calor, hasta llegar a la cámara de secado de la banda.

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74

Zona de salida: en esta se realiza a la bobina según requerimientos del

cliente corte y seccionamiento de los bordes con el fin de originar el ancho

deseado, este proceso se realiza en la cortadora de bordes (C/B), donde se

hace pasar los bordes de la banda por una serie de cuchillas circulares,

luego es aplicada a la bobina mediante la aceitadora electroestática una

capa de aceite protector contra el oxido, esto a temperatura ambiente.

Posteriormente se hace pasar la bobina por la cizalla para un descarte final

el cual consiste el eliminar el cordón de soldadura que une a las bobinas,

para ultimo pasar al proceso de enhebrado de la bobina este efectuado

mediante un mandril enrollador que posee un eje de 61mm de diámetro.

15 15

1

1

3

Desenrollador

Niveladora

Cizalla

Máquina soldadora Rodillo de

tracción Nº 1

CAE

Rodillo de tracción Nº 2

Zona de proceso Rodillo de tracción Nº 3

CAS

Rodillo de tracción Nº4

C/ B

Aceitadoraelectrostática

Cizalla

Enrolladores

1515 1515

1

1

3

Desenrollador

Niveladora

Cizalla

Máquina soldadora Rodillo de

tracción Nº 1

CAE

Rodillo de tracción Nº 2

Zona de proceso Rodillo de tracción Nº 3

CAS

Rodillo de tracción Nº4

Aceitadoraelectrostática

Cizalla

Enrolladores

Zona de entrada Zona salida

Fuente: Elaboración Propia

Figura 17: Proceso de Decapado.

En la figura 17 se puede observar de manera esquemática, la línea de los

decapados, la disposición de sus equipos el direccionamiento del proceso,

este delimitado en tres zonas:

Identificación del Problema.

Las micro-demoras generadas por encalles y mal corte de bordes son

registradas en el sistema dentro de lo que son las demoras operativas, a

continuación se muestra un Pareto con datos de demoras en un periodo

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75

Enero-Marzo 2010. Lo cual da muestras del alto porcentaje de demoras en

las especialidades operativas con respecto a las demás, eléctricas,

mecánicas, grúas, entre otros. (Véase grafico 4)

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

% Demoras 11.26 4.77 3.07 0.65 0.36 0.31 0.21 0.08

Op. Propias Mecánicas Eléctricas Grúas Inst. Servicios Mova Ing. y Mont.

% Demoras Totales Decapado IIEnero-Marzo 2010

Fuente: Elaboración Propia Grafico 4: Pareto del % total de demoras en el Deca pado II Periodo enero-marzo 2010

En el grafico 5 se observa un desglose detallado de las Op. Propias para

así poder determinar cuáles son aquellos eventos que más impactan y los

que se les deben hacer seguimiento, para así poder analizarlas y plantear

mejoras al respecto.

% Demoras Operativas Decapado II

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

% Demoras 6.04 1.64 1.52 0.75 0.55 0.40 0.34 0.08

Mal corte de bordes

Otras Operativas

Material decapado

Operación Inadecuad

Limpieza de equipos

Maquina soldadora

Material lacFalta de personal

Fuente: Elaboración Propia

Grafico 5: Pareto demoras operativas del Decapado I I.

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76

Se pudo observar que el mal corte de bordes representan más del 50% de

las causas de demoras en la especialidad operativa, pero este también tiene

otras sub-causas que hay que determinar, permitiendo realizar propuestas en

relación a las acciones más efectivas para la reducción de estas demoras.

En el grafico 6 se observan sub-causas del mal corte de bordes y su grado

de incidencia.

E n c a l le s C u c h i lla s C a b e za le sD e s c a rt e M a t e ria l

% D e m o ra 2 , 0 8 1 , 5 3 1 , 3 3 1 , 1

0

0 , 5

1

1 , 5

2

2 , 5

A B C D e m o ra s O p e ra tiv a s p o r m a l c o r te d e B o rd e s D e c a p a d o II

Fuente: Elaboración Propia

Grafico 6: Pareto demoras operativas mal corte de b ordes Decapado II En una comparación de las desviaciones de ambas líneas de decapados

se puede observar que la que tiene un porcentaje mayor de desviación es la

línea de decapado II con un 37 % de desviación.

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 2: Demoras operativas propas lineas Decapados I y II

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El objetivo principal es poder presentar un plan de mejora que permita

disminuir en más de un 50% estas demoras o desvío en la producción, lo que

representa un total de 383horas/año, por lo que debe centrarse en aquellos

eventos presentadas en el grafico 6 que son los generadores del mal corte

de bordes en el material decapado y este a su vez principal causas de

porcentaje (%) de no disponibilidad en las especialidades operativas de la

línea. Dado que las líneas de decapado I y II son muy similares en cuanto su

proceso y a sus equipos la investigación podrá realizarse en el decapado II,

los planteamientos y propuestas para la disminución de las demoras podrán

entonces también aplicarse al decapado I.

Análisis del Problema.

Luego de identificado el problema se deben entonces analizar cuales

pudieran ser las principales causas tomando en cuenta equipos y

procedimientos. Para esto se utilizaran varias técnicas que se presentan a

continuación.

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78

Tormenta de ideas.

Inicialmente en una reunión con expertos del área de decapados,

ingenieros industriales, ingenieros de procesos y jefes de área surgieron

todas estas ideas como posibles causas para la generación de mal corte de

bordes y encalles en la línea de Decapado II.

A continuación se muestran diagramas causa-efecto para las causas

principales de las demoras Operativas que son el mal corte de bordes y los

encalles permitiendo esto mostrar de manera relacional sub-causas respecto

a la causa principal.

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Diagramas Causa-Efecto.

MAL CORTE DE BORDES

Materiales

Mano de ObraMáquina

Cuchillas

Cabezales

Mala Calibración

Problema mecánico

Método

Montaje de Cuchillas y Cabezales

Calibración y Rectificación de Cuchillas y Cabezales

Mal montaje

Programación

Mala Rectificación

Mala práctica

Difícil ubicación del material

Defectos

Mala Calibración de Cabezales y CuchillasFalta de experiencia

Condiciones del Operador

Estado físico y mental Sidorista

Juegos mecánicos en el bastidor

Defectos del material

Cubrir vacantes

Ausentismo

Ejes deteriorados o fuera de dimensiones

Desconocimiento especificaciones

Mantenimiento preventivo

Mala Calibración

Desgaste en tuercas de bronce

Falta de inspección

Guías bastidor desajustadas

Falta de inspección

Falta de supervisiónNo se revisa la calidad de los trabajos realizados

Falta de capacitaciónNo utilizan prácticas

No utilizan herramientas adecuadas

Contratados

Problemas personales

Personal ebrio

Soñoliento

Falta de control

Fatiga

Exceso de trabajo

Sobretiempo

Atendiendo funciones propias y ajenas

Ausencia personal

Falta de herramientas adecuadas

Desconocimiento

Capacitación

Falta práctica operativa

Incumplimiento de secuencia

Mala calibraciónFalta de capacitación

Falta de práctica op.

Desinterés Descuido

Capacitación Desconocimiento

No existe práctica de recepción de cuchillas y cabezales

Ondulaciones

SableProblemas en laminador

Variación de anchoBordes agrietados, rotos o golpeados

Problemas mecánicos

Traslado del material

Desplazamiento del material en el proceso

Soldadura Descuadrada

Corte de punta y cola en cizalla N°3

No aplican práctica

Falta programación de cambios

Repuestos a pie de línea

Falta de GrúaMantenimiento

Centradores de canto

Cuchillas de portaherramientas

deterioradasFalta de práctica

Detector soldadura fuera de servicio

MantenimientoPunzadora fuera de servicio

Falta de LimpiezaFalta de

supervisión

Encalles

Problemas en laminador

Problemas en laminador

Fuente: Elaboración Propia

Figura 18: Diagrama causa-efecto mal corte de borde s.

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Diagramas Causa-Efecto.

E n c a lle s

M a te ria P rim a M a n o d e O b ra

M é to d o

M á q u in a

M a la C a l ib ra c ió n d e C u ch i l la s y C a b e za le s

Fa lta d e C a p a c ita c ió n a l P e rso n a l

U so d e H e rra m ie n ta s in a d e cu a d a s

In sp e cc ió n d e E q u ip o (C a l ib ra c ió n , e s ta d o d e cu ch i l la s , e tc .)

M o n ta je d e C u ch il la sC ri te rio p a ra d e sca rte d e m a te ria l e n la e n tra d a

In sp e cc ió n d e m a te r ia l co rta d o

D e f e c to s d e l m a te ria l p ro ve n ie n te d e l L C C

D e f e c to s ca u sa d o s a l m a te ria l d e n tro d e la l ín e a

C u ch i l la c ircu la r

A lte ra c ió n d e la e s tru c tu ra s ta n d a rd d e l ca b e za l (P la n o )

Ju e g o s A x ia le s , Ra d ia le s o In te rd e n ta le s B a s tid o re s C /B

M a l C o rte d e C u ch i l l i to s p o r Ju e g o s A x ia le s , Ra d ia le s o In te rd e n ta le s B a s tid o re s Tro n za d o r

Ju e g o s e n la s G u ía s C o rta d o ra d e B o rd e s y G u ía s e n M a l E sta d o

D e sn ive l d e B a s tid o re s Tro n za d o ra

• E s ta d o d e B ra zo s A cu m u la d o re s

N o d isp o n ib i l id a d d e C a b e za le s e n la L ín e a

C a m b io s n o o p o rtu n o d e C u ch i l la s (To n e la je )

• S o ld a d u ra D e scu a d ra d a

Tu e rca s H id rá u l ica s e n M a l E s ta d o

E n ca l le s e n C o rta d o ra d e B o rd e s

• G u ia s C /B• D e s in c ro n iza c ió n Tro n za d o r – C /B• M a la C a l ib ra c ió n C a b e za l

M a la C a l ib ra c ió n C a b e za l

• V a ria c ió n d e A n ch o

• P u n ta d e S a b le• B o rd e s D o b la d o s

M a l E s ta d o G u ía s 5 y 6

Fuente: Elaboración Propia

Figura 19: Diagrama causa-efecto encalles.

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El mal corte de bordes tiene muchas causas raíces posibles, el diagrama

causa-efecto para este caso permite focalizar aquellos que pudieran tener

mayor incidencia o mayor probabilidad de ocurrencia, los encalles y defectos

relacionados directamente con el material son variables siempre presentes

debido a la naturaleza del proceso de laminación, no pueden eliminarse pero

si disminuir su incidencia, la falta de supervisión experiencia y capacitación

pueden incidir como causas raíces relacionadas con la mano de obra, mal

montaje de cuchillas y cabezales relacionados con los métodos de trabajo

además de funcionamiento y utilización de centradores de canto, mala

calibración de cuchillas y cabezales relacionados con maquinarias, todas

estas causas deben ser objeto de seguimiento y posterior evaluación y

control según planes estructurados para estos casos.

El diagrama causa-efecto para los encalles, muestra causas raíces

principales como: defectos en material proveniente del laminador en caliente

relacionado con materia prima, Uso de herramientas inadecuadas, mala

calibración de cabezales relacionado con mano de obra, mal montaje de

cuchilla y cabezales, inspección de equipos (calibración, estado de cuchillas)

relacionado con métodos de trabajo.

Análisis de datos recolectados.

Habiendo podido identificar el problema, es necesario hacer seguimiento

de aquellas actividades consideradas más críticas en la generación de

demoras por concepto de mal corte de bordes y encalles.

En la zona de entrada de la línea de Decapado II se realiza un registro y

posterior caracterización de aquellas actividades necesarias para la

preparación de la banda, como se muestra en la siguiente grafica.

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Guías

Laterales

CP C1

Guías

Laterales

CP CZ 3

Guías

LateralesC

C C1

Guías

Laterales

CC C3

Centrador

es de

Canto

Cepillado

de

Soldadura

No Realizadas 53% 45% 45% 44% 7% 21%

Realizadas 47% 55% 55% 56% 93% 79%

0%

10%20%

30%40%

50%

60%70%

80%90%

100%

Actividades Zona de Entrada Para Preparación de Banda Camino 2

Fuente: Elaboración Propia Grafico 7: Pareto actividades preparación de banda zona de entrada Decapado II

Se puede observar el porcentaje de utilización de aquellos equipos

involucrados en las acciones o actividades a realizarse en la zona de entrada

de la línea de decapado II, el total de estas actividades deberían de

cumplirse en un 100% para poder asegurar que la banda que va ser

procesada este en optimas condiciones de proceso disminuyendo al mínimo

la probabilidad de la ocurrencia de eventos que pudieran generar demoras

en el proceso.

Puede entonces denotarse que en todas las actividades no hay un

cumplimiento al 100% para la realización de las estas de igual forma sucede

para la utilización de los equipos, debe destacarse que el no cumplimiento de

esto pude estar influido por fallas mecánicas propias de los equipos, fatiga

por parte de los operadores, por descuido o confianza a la hora de operar

los equipos de la línea.

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Guías

Laterales

CP C1

Guías

Laterales

CP CZ 3

Guías

LateralesC

C C1

Guías

Laterales

CC C3

Centrador

es de

Canto

Cepillado

de

Soldadura

No Realizadas 53% 58% 40% 47% 6% 14%

Realizadas 47% 42% 60% 53% 94% 86%

0%

10%20%

30%

40%

50%60%

70%

80%90%

100%

Actividades Zona de Entrada Para Preparación de Banda Camino 1

Fuente: Elaboración Propia Grafico 8: Pareto actividades preparación de banda zona de entrada Decapado II

De igual manera que en el grafico 8 en este se refleja el porcentaje de

utilización de los equipos utilizados en las actividades para la preparación de

la banda pero para este caso en el camino 1.

Se observa que no existe un cumplimiento al 100% de las actividades

primordiales para la preparación de la banda lo que puede tener una gran

incidencia en la ocurrencia de eventos que generen demoras operativas

atribuidas a la línea y que impactan negativamente en la producción

programada.

Al momento de desenhebrar la banda proveniente del laminador en

caliente esta pasa por una pre-niveladora (existe una por cada camino),

compuesta principalmente por dos rodillos uno inferior y el otro superior

encargado de presionar la banda, permitiendo esto disminuir ondulaciones

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en el material, que pudiera esto representar una de las causas de encalles

en la cortadora de bordes.

Al momento de la toma de datos y registros de las actividades antes

mencionadas se pudo también denotar que en el equipo pre-niveladora sus

rodillos tanto inferiores como superiores presentaban cierto grado de

conicidad (desgastes en el centro del cilindro), lo que es un impedimento

para la disminución de posibles ondulaciones fuertes en el material. (Véase

imagen 12)

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 12: Niveladora preparación de banda zona de entrada.

En la zona de salida específicamente en la cortadora de bordes donde se

realiza el proceso de descarte o corte de bordes a las bobinas ya preparadas

en la zona de entrada y posteriormente decapadas al hacerlas pasar por la

zona de proceso, se realiza un registro de los encalles y sus posibles causas,

a continuación se muestra un diagrama de Pareto que muestras las causas

de los encalles y su grado de ocurrencia.

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Soldadura

descuadrad

a

Ondulacion

es Fuertes

Sable Cerca

soldadura

Tuercas

hidraulicas

flojas

Bordes

doblados y

rotos

Fleje fuera

de guia

Cabezales

no cortan

% Ocurrencia 29% 27% 21% 13% 10% 4% 2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Encalles C/B

Fuente: Elaboración Propia Grafico 9: Pareto tipos de encalles en cortadora de bordes Decapado II.

El Pareto de encalles en cortadora de bordes (C/B), estas basado en 55

eventos registrados por lo que el porcentaje de ocurrencia de cada uno de

estos está basado en esta cantidad de eventos registrados.

Eventos relacionados directamente con la preparación de la banda en la

zona de entrada:

• Soldadura descuadrada.

• Sable cerca de soldadura.

• Bordes doblados y rotos.

• Ondulaciones fuertes

Eventos relacionados propiamente con la cortadora de bordes:

• Tuercas hidráulicas flojas.

• Fleje Fuera de Guía.

• Cabezales no cortan.

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Eventos relacionados con ciertos defectos del material laminado en

caliente:

• Ondulaciones fuertes.

• Material sableado.

En muchos de los casos al momento de ser necesario un cambio de

cuchillas y/o cabezales en la cortadora de bordes, cambios necesarios por

cumplimiento de tonelaje para cuchillas y cabezales y cambios de ancho solo

en caso de las cuchillas no existe a pie de línea, repuestos de estos para

poder hacer el cambio justo cuando es requerido, lo que ocasiona en muchos

de los casos continuar el proceso con cuchillas y cabezales no aptos según

practica para el proceso.

Estructuración de Plan de Mejora Continua.

Tomando como referencia el seguimiento, registro y posterior análisis de

aquellas actividades, que se realizan en la línea de Decapado II, para la

preparación de la banda a ser procesada y posterior corte de bordes

realizado en la zona de salida específicamente en la cortadora de bordes, se

procederá a elaborar un plan de mejora basado en acciones que permitan

corregir o mejorar desviaciones que afectan directamente en la generación

de eventos que ocasionan demoras principalmente por mal cortes de bordes

y por ende encalles.

El plan de mejora estará tabulado y estructurado según tres eventos

principales considerados luego del proceso de análisis de datos estos son:

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• Mal corte de bordes, montaje y calibración de cuchillas.

• Mal corte de bordes en tronzadora de chatarras.

• Encalles y/o soldaduras descuadradas.

Para efectos de este plan cada uno de los eventos mencionados, para su

seguimiento y control se les asignaran actividades que por sugerencia

deberán seguirse para la disminución de las demoras.

El objetivo principal que persigue este plan es el de poder disminuir en

más de un 50% el porcentaje de demoras operativas atribuidas al mal corte

de bordes y encalles en el Decapado II.

A continuación se muestra de manera tabulada el plan de acción a seguir

según lo antes ya planteado.

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Fuente: Elaboración Propia Tabla 3: Plan de Mejora Continua.

Descripción Acción

MAL CORTE DE

BORDES,

MONTAJE Y

CALIBRACIÓN

DE CUCHILLAS.

Utilizar grasera para el ajuste de la tuerca hidráu lica:

Colocar a pie de maquina grasera fija.

Disponer de tuercas hidráulicas de reserva y herramientas para el cambio.

Calibración de cuchillas con especimetro en cada ca mbio programado.

Elaborar practica de cambio y calibración de cuchillas.

Entrenar al personal operario sobre la práctica.

Mantener a pie de maquina 2 cuchillas preparadas, r evisadas y listas para el cambio.

Colocar en servicio sistema de giro de los bastidor es de C/B

Normalizar sistema hidráulico.

Normalizar buzones guías de chatarras.

Normalizar sistema eléctrico de accionamiento de giro de bastidores.

MAL CORTE DE

BORDES EN LA

TRONZADORA

DE CHATARRA

Mantener a pie de línea un juego de cabezales Const ruir extractor de cabezales.

Cambio trimestral programado de bastidores de tronz adores de chatarra existentes con

sus juegos mecánicos según plano.

Construir Extractor de cabezales

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Fuente: Elaboración Propia

Tabla 4: Plan de Mejora Continua.

Descripción Acción

ENCALLES Y O

SOLDADURAS

DESCUADRADAS

Realizar corte de la punta y la cola de la banda en la cizalla Nº 3 al 100% de las bobinas,

con la utilización de las guías laterales.

Descarte en sección de entrada material con defecto (Bordes doblados,

rotos/golpeados/doblados).

Estos descartes para defectología (Bordes rotos/golpeados/doblados) máximo 4 espiras, si es

mayor retirar de la cadena, para su reparación en Línea de corte.

Retirar material de la cadena de entrada con ondulaciones > 15mm evaluando secuencias

determinadas del LCC de 5 en 5 bobinas.

Utilización de guías laterales para cuadratura de b anda en camino 1 y 2.

Verificar cepillado de soldadura.

Verificar alineación y ajuste de los brazos hidrául icos de los carros acumuladores según

práctica y planos.

Utilización de los centradores de canto cuando se r ealice soldadura.

Mantener operativos los 4 centradores de canto.

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Análisis del impacto económico de la aplicación del plan de mejora

continua.

Para poder hacer una estimación del impacto económico según el objetivo

principal de la elaboración de un plan de mejora continua que persigue la

posible disminución las demoras operativas atribuidas al mal corte de bordes

y encalles en un 50% se tomo en cuenta para el análisis el mes de diciembre

donde ocurrieron gran cantidad de eventos que generaron micro-demoras

por concepto de encalles.

Los datos requeridos para este análisis, fueron obtenidos del sistema de

gestión en línea (SGL) la intranet de SIDOR, y analizados mediante el

software ibaanalyzer suministrado por la empresa. Las variables observadas

fueron:

• Velocidad media real

• Parada rápida tronzadora

• Parada de emergencia tronzadora

A continuación se muestran los gráficos 10, 10.1 y 11, 11.1 donde se

observan las variables analizadas.

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Fuente: Datos del SGL SIDOR/intranet elaboración pr opia utilizando software IBA ANLAYZER

Grafico 10: Se muestran señales de parada incluyend o micro-demoras por encalles.

Fuente: Datos del SGL SIDOR/intranet elaboración pr opia utilizando software IBA ANLAYZER Grafico 10.1: Detalle y observación de micro-demora s por encalle.

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Fuente: Datos del SGL SIDOR/intranet elaboración pr opia utilizando software IBA ANLAYZER

Grafico 11: Se muestran señales de parada incluyend o micro-demoras por encalles.

Fuente: Datos del SGL SIDOR/intranet elaboración pr opia utilizando software IBA ANLAYZER Grafico 11.1: Detalle y observación de micro-demora s por encalle.

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El total de registro de estas micro-demoras fue de 1629 eventos de

paradas de líneas con una duración menor a los 2.5 minutos, de todos estos

eventos se realizo un registro pero dado lo extenso y de la cantidad de datos

a continuación se dará una muestra de parte del registro.

Hora final Microdemoras 1:44:32 00:02:31

1:48:16 00:01:54

1:55:31 00:02:30

5:11:51 00:00:50

6:02:23 00:00:18 00:08:03

10:36:23 00:02:47

11:43:21 00:00:12

12:22:41 00:01:06

12:59:33 00:02:39

13:34:23 00:01:41

13:42:07 00:01:46

14:07:05 00:00:30

14:08:44 00:00:26

14:37:02 00:00:52

14:42:21 00:01:16

14:44:56 00:01:26

14:50:09 00:00:39

14:53:59 00:01:32 00:16:52

18:40:46 00:01:03

18:43:23 00:00:21

18:49:56 00:01:14

18:58:14 00:01:00

19:06:17 00:00:55

19:23:53 00:01:23

19:27:29 00:01:19

19:54:55 00:01:02

19:58:00 00:00:43

20:05:40 00:02:49

20:28:37 00:01:39

20:36:27 00:00:40

20:39:02 00:00:26

20:49:25 00:02:38

20:55:22 00:00:51

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21:03:46 00:01:14

21:15:38 00:01:13

21:32:01 00:01:22

22:00:36 00:01:58

22:25:59 00:01:26

22:38:43 00:01:07

22:48:37 00:02:33

23:01:53 00:01:03

23:09:27 00:01:01 0:31:00

OBSERVACIÓN: el total de los datos tomados en cuenta para el análisis económico no se

reflejan en el cuerpo del informe por la gran cantidad de datos, estos se anexan a el CD que

complementa este informe en un archivo formato Excel con el nombre de “Eventos micro-

demoras”

El total de micro-demoras al mes fueron de:

Micro-demoras mes (hrs) = 22.78

Micro-demoras por encalles C/B (hrs) = 16.35

Quedando que si se reduce en un 50% el total de las micro-demoras por

encalles y mal corte de bordes entonces:

Variables conocidas (suministradas por la empresa):

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95

Para estimar los ingresos adicionales que pudieran generar la disminución

de los encalles y mal corte de bordes aplicando el plan de mejora continua

tenemos que:

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96

A continuación se muestra resumen de los resultados.

Decapado 2 Microdemoras totales (hrs/mes) 22,78

Microdemoras encalles c/b (hrs/mes) 16,35

Reducción de microdemoras en encalles 50%

Reducción microdemoras (hrs/mes) 8,17

Tiempo neto real (hrs/mes) 419,41

Tiempo neto real esperado 411,24

Producción (t/mes) 45357

Productividad real (t/h) 108,14

Productividad real esperada (t/h) 110,29

Incremento de productividad (t/h) 2,15

Producción real 45357

Producción esperada 46259

Incremento de producción (t/mes) 902

Incremento de producción (t/año) 10818

Contribución marginal ($/t) 45

Ingresos Adicionales ($/año) 486828

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97

CONCLUSIONES.

En base al estudio Realizado y a los resultados obtenidos se concluye lo

siguiente:

1. La principal causa que origina las demoras operativas en la línea de

Decapado II, es el mal corte de bordes, lo que tiene en si causas como lo son

eventos relacionados con encalles, cuchillas y cabezales de la cortadora de

bordes, estas demoras en su total representan un desvío real de 37% lo que

se traduce en tiempo en unas 383 hrs/año.

2. Para garantizar la continuidad del proceso deben cumplirse en su

totalidad con todas las actividades según la zona de proceso de la línea, el

incumplimiento de estas ocasionan eventos que generan demoras en la

línea, mediante el seguimiento y registro de actividades se preciso que:

Para la zona de entrada:

Camino 2:

Guías

laterales

CP CZ 1

Guías

laterales CP

CZ3

Guías

laterales CC

CZ1

Guías

laterales CC

CZ3

Centradores

de canto

Cepillado

de

soldadura

No realizadas 53% 45% 45% 44% 7% 21%

Realizadas 47% 55% 55% 56% 93% 79%

Promedio de actividades no realizadas: 36%

Promedio de actividades realizadas: 64%

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Camino 1:

Guías

laterales

CP CZ 1

Guías

laterales CP

CZ3

Guías

laterales CC

CZ1

Guías

laterales CC

CZ3

Centradores

de canto

Cepillado

de

soldadura

No realizadas 53% 58% 40% 47% 6% 14%

Realizadas 47% 42% 60% 53% 94% 86%

Promedio de actividades no realizadas: 36%

Promedio de actividades realizadas: 64%

La no utilización de estas puede generar soldaduras descuadradas o

provocar el efecto de sable en el material, trayendo como consecuencia la

ocurrencia de un mal corte de bordes o un encalle, en la cortadora de borde.

Los centradores de canto como guías de la maquina soldadora miebach

deben ser utilizados para poder centrar la punta de la banda entrante con la

cola de la saliente. Impidiendo así una soldadura descuadrada causa de

encalle y mal corte de borde.

El cepillado de la soldadura debe realizarse para eliminar la rebaba creada

por el proceso de soldadura por arco eléctrico, de no eliminarse al pasar por

el proceso de corte de bordes, puede provoca mal corte de bordes o encalles

descuadrar la calibración de las cuchillas circulares en la cortadora de

bordes.

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3. Atendiendo a los datos obtenidos del seguimiento realizado en zona de

entrada (zona de preparación de banda para el proceso), se realizo registro

de eventos en la zona de salida específicamente en la cortadora de bordes

dando como resultado:

Eventos generadores de encalles en cortadora de bordes:

Soldadura

descuadrada

Ondulaciones

fuertes

Sable cerca

de

soldadura

Tuercas

hidráulicas

Flojas

Bordes

doblados y

rotos

Flejes fuera

de guía

Cabezales no

cortan

% Ocurrencia 29% 27% 21% 13% 10% 4% 2%

Mas del 75% de las causas de encalles esta focalizada en soldadura

descuadrada, ondulaciones fuertes en el material y sable cerca de la

soldadura.

4. El plan de mejora está enfocado en acciones que permitan disminuir las

desviaciones encontradas durante el estudio, además permitirá un aumento

en la producción y por ende aumento en los ingresos adicionales por año el

estimado de esto será:

Incremento de producción (t/mes) 902 Incremento de producción (t/año) 10818 Ingresos Adicionales ($/año) 486828

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100

RECOMENDACIONES.

En función de los resultados y las conclusiones obtenidas se recomiendan

las acciones siguientes:

1. Verificar vida útil de los rodillos de la pre-niveladora así como cambios

programados de los mismos, procurando así la disminución de

defectologias en el material proveniente del laminador en caliente en

este caso en específico ondulaciones en el material.

2. Mantener a disposición de la línea repuestos de mordazas sujetadoras

de la maquina soldadora miebach, a fin de que al requerir cambio de

la misma pueda hacerse de manera inmediata, disminuyendo así las

probabilidades de que pase un cordón de soldadura sin cepillarse.

3. Mantener a pie de la maquina soldadora miebach cuchillas en

portaherramientas para poder realizar cambios pertinentes.

4. Verificar alineación y ajuste de los brazos hidráulicos de los carros

acumuladores según practica y planos

5. Utilizar grasera para ajustes de las tuercas hidráulicas de la cortadora

de bordes.

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101

6. Mantener a pie de línea cuchillas circularas rectificadas y debidamente

preparadas para realizar los cambios de estas según exigencias en

práctica operativa.

BIBLIOGRAFÍA

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Universidad Nacional Abierta (1992). Técnicas de documentación II, Estudio Generales, Caracas Venezuela, Editorial Génesis.

Sistema de Demoras de los Decapados (I y II) 2008 – 2009.

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ANEXO

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Fuente: Elaboración Propia

Anexo1. Tabla para registro de información.

Nº Bobina Hora Inicio Hora Fin C. Punta y

Cola Guía lateral

Centradores

De canto

Cepillado de

soldadura

Velocidad

Banda y troz. Desenrroll.

Descarte por

defecto

Carga cadena

De entrada