universidad de guayaquil facultad de ingenierÍa...
TRANSCRIPT
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
TRABAJO DE TITULACIÓN
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
INGENIERO INDUSTRIAL
ÁREA
SISTEMAS PRODUCTIVOS
TEMA
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE RESINA
PARA LÁTEX EN UNA EMPRESA DE POLÍMERO DE LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL”
AUTOR
MENDOZA JAIME HENRY DANNY
DIRECTOR DE TRABAJO
ING. IND. SAENZ SANTANA GUIDO CARLOS, MSc .
GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 2019
ii
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL UNIDAD DE TITULACIÓN
CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD
Habiendo sido nombrado ING. IND. SAENZ SANTANA GUIDO CARLOS, MSc.,
tutor del trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido
elaborado por MENDOZA JAIME HENRY DANNY con C.C: 0919701888, con mi
respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de
INGENIERO INDUSTRIAL.
Se informa que el trabajo de titulación: “MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD DE RESINA PARA LÁTEX EN UNA EMPRESA DE
POLÍMERO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”, ha sido orientado durante todo el
periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando el 9 % de
coincidencia.
iii
Declaración de autoría
“La responsabilidad del contenido de este trabajo de Titulación, me
corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la Facultad
de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil”
Mendoza Jaime Henry Danny
C.C: 091970188
iv
Dedicatoria
Dedico este trabajo a Dios por darme la sabiduría de poder lograr esta meta, a mi
familia que es un apoyo fundamental en todo momento de mi vida, a mi madre por
todas las noches que se desveló esperando que llegara a casa, acompañándome
hasta altas horas de la noche esperándome que terminara mis tareas, a mi padre que
con su esfuerzo, consejos y paciencia me incentivo a seguir adelante a pesar de los
muchos sacrificios que se presentaron a lo largo de mi carrera, sembrando en mi la
frase que todo sacrificio tiene su recompensa, a mi esposa por toda su ayuda y
motivación para culminar esta etapa de mi vida, a mis hijos que son mi fuente de
inspiración y las ganas de ser mejor cada día.
v
Agradecimiento
A DIOS
A MIS PADRES
A MIS HERMANOS
A MI ESPOSA, A MIS HIJOS
A JUAN FRANCISCO SANDOVAL COMPAÑERO DE TRABAJO POR EL
APOYO
Y A TODOS LOS QUE DE ALGUNA MANERA ME AYUDARON A CULMINAR
MI CARRERA
Índice General
No Descripción Pág.
Introducción 1
Capítulo I
Diseño de la Investigación
No Descripción Pág.
1.1. Antecedentes de la investigación 2
1.2. Problema de investigación 2
1.2.1. Planteamiento del problema. 3
1.2.2. Formulación del problema de investigación. 4
1.2.3. Sistematización del problema de investigación. 4
1.2.4. Delimitación de la investigación. 4
1.3. Justificación de la investigación 4
1.4. Objetivos de la investigación 4
1.4.1. Objetivo general. 4
1.4.2. Objetivos específicos. 5
1.5. Marco de referencia de la investigación 5
1.5.1. Marco teórico. 5
1.5.2.1. Producción. 5
1.5.2.1. Productividad. 6
1.5.2.2. Mantenimiento Productivo Total(TPM). 9
1.5.2.3. Mapa de procesos. 17
1.6. Aspectos metodológicos de la investigación 22
1.6.1. Tipo de estudio. 22
1.6.2. Método de Investigación. 22
1.6.3. Fuentes y técnicas para recolección de información. 22
1.6.4. Población 23
1.6.5. Tamaño de la muestra. 23
1.6.6. Tratamiento de la información. 23
1.6.7. Resultados e impactos esperados. 23
vii
Capítulo II
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico
No Descripción Pág.
2.1. Análisis de la situación actual 24
2.1.1. Antecedentes de constitución de la empresa. 24
2.1.2. Ubicación geográfica de la empresa. 24
2.1.3. Clasificación Internacional Industrial Uniforme. 25
2.1.4. Filosofía estratégica. 25
2.1.5. Misión. 25
2.1.6. Visión. 25
2.1.7. Valores. 25
2.1.8. Organización. 26
2.1.9. Recursos. 26
2.1.9.1. Recursos humanos. 26
2.1.9.2. Recursos tecnológicos. 26
2.1.10. Productos. 27
2.1.11. Procesos. 27
2.1.11.1. Mapa de procesos. 27
2.1.11.2. Diagrama de bloque de procesos. 28
2.1.11.3. Etapas del proceso. 28
2.1.12. Diagrama de flujo de procesos. 29
2.2. Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas 31
2.2.1. Capacidad de producción de la empresa. 31
2.2.1.1. Disponibilidad mensual de horas hombres. 31
2.2.1.2. Capacidad de producción óptima mensual. 31
2.2.1.3. Registros de producción. 32
2.2.1.4. Árbol del problema causa y efecto. 33
2.2.2. Análisis del síntoma, causas, pronóstico y control del pronóstico. 34
2.2.3. Frecuencia de presentación de problemas. 34
2.2.4. Costos asignados a los problemas. 36
2.3. Diagnóstico 40
viii
Capítulo III
Propuesta, conclusiones y recomendaciones
No Descripción Pág.
3.1. Diseño de la propuesta 41
3.1.1. Objetivo de la propuesta. 41
3.1.2.Alcance de la propuesta. 41
3.1.3. Estructura técnica de la propuesta. 41
3.1.4. Plan maestro de mantenimiento programado. 42
3.1.5. Ficha de proceso de mantenimiento. 42
3.1.6. Ficha técnica de equipos. 42
3.1.7. Cronograma de implementación de la propuesta 43
3.2. Inversión total de la propuesta. 44
3.3. Financiamiento de la propuesta. 46
3.4. Evaluación económica de la propuesta 48
3.4.1. Payback 48
3.4.2. Beneficio costo de la propuesta 49
3.5. Conclusiones 49
3.6. Recomendaciones 50
Anexos 51
Bibliografía 57
ix
Índice de Tablas
No Descripción Pág
1. Clasificación Internacional Industrial Uniforme 25
2. Recursos humanos de la empresa de Polímeros. 26
3. Recursos tecnológicos 27
4. Productos de la empresa 27
5. Disponibilidad Mensual H-H 31
6. Capacidad de producción óptima mensual 31
7. Registros de producción 32
8. Matriz de Pareto de producción 32
9. Costo de mantenimiento de equipos de producción 39
10. Impacto económico negativo 39
11. Estructura técnica de la propuesta 41
x
Índice de Figuras
No Descripción Pág
1. Pilares del Mantenimiento Productivo 10
2. Ciclo Deming. 16
3. Mapa de procesos. 17
4. Ubicación geográfica de la empresa. 24
5. Mapa de procesos. 28
6. Diagrama de bloque de procesos. 28
7. Etapas del proceso. 29
8. Diagrama de flujo de mantenimiento preventivo. 29
9. Diagrama de flujo de mantenimiento correctivo. 30
10. Diagrama de Pareto de Producción. 33
11. Árbol de problemas. 33
12. Diagrama de Pareto de Horas de Parada. 36
13. Costo por paralización de MOD. 37
14. Costo por paralización de MOI. 38
15. Cronograma de implementación de la propuesta. 43
16. Amortización del préstamo. 47
xi
Índice de Anexos
No Descripción Pág
1. Organigrama General de la empresa 43
2. Equipos de la Unidad Nº 2 43
3. Plan maestro de mantenimiento 43
4. Ficha de proceso de mantenimiento 43
5. Ficha técnica de equipos 43
xii
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL
UNIDAD DE TITULACIÓN
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE RESINA
PARA LÁTEX EN UNA EMPRESA DE POLÍMERO DE LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL”
Autor: Mendoza Jaime Henry Danny.
Tutor: Ing. Ind. Saenz Santana Guido Carlos, Msc.
.
Resumen
En el presente trabajo se tiene como problemática que la empresa tiene paras continuas en
la producción, afectando al incremento de los tiempos improductivos y el incumplimiento
de las metas planeadas generando la improductividad de la empresa, es así que se plantea
como objetivo general mejorar la productividad de resina para látex en la Empresa de
Polímero, mediante un tipo de estudio descriptivo, de esta manera se describe la situación
actual de los procesos de elaboración de resina, mediante el análisis 80-20, se identificó
que se tiene mayor cantidad de horas de paradas debido a la falla de bomba de monómero
y avería de banda torre de enfriamiento, impactando económicamente como consecuencia
de la paralización del personal y mantenimientos correctivos de $ 525.530,99. Se plantea
diseñar un Plan de Mejoramiento de la Productividad de resina para látex en la empresa de
Polímeros, con una inversión total de $ 78000.
Palabras claves: Producción, improductividad, resina, procesos, mantenimiento.
xiii
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL
UNIDAD DE TITULACIÓN
“IMPROVEMENT OF RESIN PRODUCTIVITY FOR
LATEX IN A POLYMER COMPANY OF THE CITY OF
GUAYAQUIL”
Author: Mendoza Jaime Henry Danny.
Advisor: Ind. Eng. Saenz Santana Guido Carlos, Msc.
Abstract
In this work, the problem that the company has continuous production stoppages, affecting
the increase of unproductive times and the breach of the planned goals generating the
unproductivity of the company. Thus, the general objective is to improve the productivity
of latex resin in the Polymer Company, Through a type of descriptive study. This describes
the current situation of resin manufacturing processes. By means of the analysis 80-20, it
was identified that there is a greater number of hours of stops due to the monomer pump
failure and cooling tower band, impacting economically as a result of the paralysis of staff
and corrective maintenance of $ 525,530.99., It is proposed to design a Plan of
Improvement of the Productivity of resin for latex in the company Polymers, with a total
investment of $ 78,000.
Key words: Production, unproductivity, resin, processes, maintenance
Introducción
El presente trabajo plantea una solución a la problemática de los tiempos improductivos
por la falla de los equipos y paras de la producción en la empresa de Polímeros.
Proponiendo soluciones de mejora para disminuir las perdidas en la producción de resinas
para látex.
Este trabajo consta de tres capítulos como se muestra a continuación
En el capítulo I, se compone de fundamentos teóricos, se define como problemática el
paro de la producción, afectando al incremento de los tiempos improductivos y el
incumplimiento de las metas de producción generando la improductividad de la empresa,
debido a varias causas tales como fallas de los operadores al manejar los equipos de
producción, avería de los equipos de producción, equipos de producción que ya han pasado
su vida útil, mala dosificación de los equipos de producción, falta de técnicos de
mantenimiento que abastezcan a los equipos de producción, solo se aplican
mantenimientos correctivos a los equipos de la Unidad # 2, el personal operativo no tiene
conocimientos sobre el mantenimiento autónomo de los equipos de producción los
técnicos de mantenimiento no suelen estar disponibles todos los turnos de trabajo,
planteando como objetivo general Mejorar la productividad de resina para látex en una
Empresa de Polímero de la Ciudad de Guayaquil.
En el Capítulo II, se compone de la situación actual de la empresa donde se describen
las generalidades de la misma, detallando el diagrama de bloques de procesos y las etapas
del proceso para elaborar la resina para látex, así como los diagramas de flujo de procesos
de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de producción existentes en la
empresa de Polímeros, mediante Árbol de causa del problema, se identifica que la
empresa de Polímeros en los últimos años ha tenido problemas relacionados al paro de la
producción debido al fallo de los equipos, para ello se plantea como estrategia el Plan de
mejoramiento de la productividad de resina para látex en la empresa de Polímeros,
mediante el análisis 80-20 se determinó que se tiene mayor cantidad de horas de paradas
debido a falla de bomba de monómero, avería de banda torre de enfriamiento, avería de
compresor, indisponibilidad de materia prima, bomba neumática obstruida.
En el Capítulo III, se presenta la propuesta, en la aplicación de mantenimiento
productivo total en la empresa de Polímeros C.A. además se detalla la evaluación
económica del trabajo realizado, en la cual se utilizaron indicadores económicos tales
como, tasa el coeficiente Beneficio/costo que demuestra la factibilidad de la propuesta.
Capítulo I
Diseño de la Investigación
1.1. Antecedentes de la investigación
Desde hace varios años en el país se demanda gran cantidad de resinas en las
presentaciones de látex, para ello las Plantas de Producción existentes en el mercado tienen
la necesidad de adoptar tecnologías modernas tanto en equipos como en infraestructura,
pero sobre todo en la mejora de los procesos de producción y reducción de tiempos
improductivos.
En las plantas de producción deben realizarse estudios sobre el mejoramiento de la
productividad, enfocándose en instalaciones y equipos con la finalidad de detectar, corregir
o prevenir los problemas ocasionados por las fallas potenciales de las funciones de las
maquinarias o equipos existentes, con el fin de asegurar que los equipos trabajen con
normalidad.
Hoy en día se observa el buen funcionamiento de las maquinarias o equipos dentro de
una planta de producción y esto tienen una especial atención, debido a que no solo
involucra al grupo operacional de mantenimiento sino a toda la organización, por ser una
de las áreas primordiales para mantener y mejorar la productividad en una empresa, pues al
tener en cuenta las operaciones problemáticas se reducirán los tiempos improductivos.
Actualmente las Empresas de Polímeros en el Ecuador no centran al mejoramiento de la
productividad como una estrategia de producción, es así que alrededor del 50% de estas
empresas no poseen estrategias para reducir los tiempos improductivos, produciéndose
desperfectos inesperados en las maquinarias o equipos existentes, generando el paras en la
producción.
La Empresa de Polímeros caso de estudio, está ubicada en la vía a Daule de la ciudad de
Guayaquil, dedicada a la elaboración de resina para látex, cuya aplicación está orientada a
la industria de la pintura y adhesivos como producto intermedio, cuenta con dos unidades
de producción de látex y una de dilución, en la unidad # 1 la producción de cada batch es
de 1300 kg, en la unidad # 2 la producción de cada batch es de 4200 kg y en la producción
de dilución es de 6900 kg, donde se ha evidenciado el PARAS EN LA PRODUCCIÓN
1.2. Problema de investigación
Para detallar el problema de investigación se hace necesario realizar el planteamiento,
formulación del problema y sistematización del problema.
Diseño de la investigación 3
1.2.1. Planteamiento del problema.
La Empresa de Polímeros caso de estudio, tiene como proceso de producción en la
Unidad # 2 que elabora diferentes tipos resina para látex, siendo este proceso muy
importante e indispensable dentro de la Empresa de Polímeros, Para la elaboración de las
diferentes referencias se toman en cuenta diversos aspectos entre los cuales están, la
optimización de cargas de materias primas, dosificación, reacción, agitación, enfriamiento,
transferencia, enfriamiento, post adiciones, filtrado y envasado, se tiene como
problemática el PARO DE LA PRODUCCIÓN(Variable dependiente), afectando al
incremento de los tiempos improductivos y el incumplimiento de las metas de producción
generando la improductividad de la empresa.
Las causas problemáticas (Variables independientes) identificadas son:
Fallas de los operadores al manejar los equipos de producción
Avería de los equipos de producción
Equipos de producción que ya han pasado su vida útil
Mala dosificación de los equipos de producción
Falta de técnicos de mantenimiento que abastezcan a los equipos de producción
Solo se aplican mantenimientos correctivos a los equipos de la Unidad # 2
El personal operativo no tiene conocimientos sobre el mantenimiento autónomo de
los equipos de producción
Los técnicos de mantenimiento no suelen estar disponibles todos los turnos de
trabajo
De seguir con estas causas problemáticas en el área de producción de resina para látex
de la Empresa de Polímeros se reducirán los índices de productividad y no se podrá llegar
a la capacidad optima de producción de la empresa.
Para controlar estos problemas se plantea mejorar la producción mediante la
implementación de un Plan de mejoramiento de la productividad de resina para látex de la
Empresa de Polímero.
Como problemática de estudio se ha evidenciado el paro de la producción teniendo
como efecto el incremento de tiempos improductivos en la producción de resina para látex.
Se tiene mayor cantidad de horas de paradas debido a:
Falla de bomba de monómero
Avería de banda torre de enfriamiento
Avería de compresor
Diseño de la Investigación 4
1.2.2. Formulación del problema de investigación.
¿De qué manera afecta los tiempos improductivos sobre el mejoramiento de la
productividad de resina para látex en la Empresa de Polímero de la Ciudad de Guayaquil?
1.2.3. Sistematización del problema de investigación.
¿Se conocen los procesos de producción de la Empresa de Polímeros de la Ciudad
de Guayaquil?
¿Se han analizado el funcionamiento de los equipos de la Empresa de Polímeros?
¿Se ha diagnosticado la situación actual de la Empresa de Polímeros mediante el
Árbol de problema de causa y efecto?
¿Existe un Plan de Mejoramiento de la productividad para reducir los tiempos
improductivos en la Unidad # 2 de la Empresa de Polímeros?
¿Se dosifican correctamente los equipos de producción?
¿Existe conocimiento del mantenimiento autónomo por parte de los operadores que
manejan los equipos de producción?
¿Se tiene un plan establecido de mejora?
1.2.4. Delimitación de la investigación.
El campo a desarrollar el estudio es el área de producción de resina para látex,
compuestos por; carga de materia primas, mezcla de las materias primas, alimentación o
dosificación, agitación y control de temperatura, transferencia, enfriamiento filtrado y
envasado de producto terminado, enfocado en la producción de resina de látex.
1.3. Justificación de la investigación
Este estudio se justifica por la necesidad de Implementar una Propuesta de
Mejoramiento de la Productividad de resina para látex de la Empresa de Polímeros,
porque en los últimos años se ha evidenciado los paros de producción generando los
tiempos improductivos, es importante realizar este estudio para mejorar la producción de
resina para látex y poder producir la capacidad optima de la planta.
1.4. Objetivos de la investigación
Se procede a describir el objetivo general del estudio, con varios objetivos específicos
que se deben cumplir.
1.4.1. Objetivo general.
Mejorar la productividad de resina para látex en una Empresa de Polímero de la Ciudad
de Guayaquil.
Diseño de la Investigación 5
1.4.2. Objetivos específicos.
Realizar el levantamiento de información sobre los procesos de producción de la
resina para látex.
Diagnosticar la situación actual de la Empresa de la Empresa de Polímeros
mediante Árbol del problema de causa y efecto.
Definir las principales causas problemáticas que generan el aumento de tiempos
improductivos en la producción de resinas para látex mediante el Diagrama Pareto
80-20.
Diseñar un Plan de mejoramiento de la productividad de resina para látex de la
Empresa de Polímeros.
1.5. Marco de referencia de la investigación
1.5.1. Marco teórico.
1. Producción.
La producción de resinas para látex es indispensable para la empresa de polímero y
consiste de diferentes operaciones de proceso, en tiempo corto y con buena calidad de los
productos fabricados. Como se acota a continuación.
“La producción consiste en una secuencia de operaciones que transforman los
materiales haciendo que pasen de una forma dada a otra que se desea obtener” (Miranda,
2015, pág. 22).
La producción es una forma sencilla de combinar los recursos de una
organización para elaborar productos o prestar servicios, estando
relacionada con la elaboración de bienes, o el ofrecimiento de servicios, en
la producción a diario se debe contar con la supervisión de
administradores de operaciones. (Cardenas, 2017, pág. 17)
La producción se debe a la adición de valor agregado a un bien o servicio, por efectos
de una transformación, producir es extraer, modificar los bienes con el objetivo de
volverlos aptos para satisfacer las necesidades. (Aviles, 2017, pág. 4)
La producción tiene como función la trasformación de una serie de inputs
iniciales como materia prima, energía, información, recursos humanos,
entre otros, en un conjunto de outputs como son los bienes y servicios, a
través de un proceso de conversión o transformación, añadiendo valor
para el cliente final, siendo una característica de las operaciones que se
pueden considerar como proceso de trasformación. (Ortega, 2017, pág. 12)
Diseño de la Investigación 6
“La actividad productiva se debe a la gestión como un sistema aislado o cerrado a
tratarse como un sistema abierto que interactúa constantemente con funciones limítrofes de
una empresa y el entorno que la rodea” (Moreira, 2015, pág. 14).
La producción como un sistema es sustentado en la teoría general de
sistemas, estudiando las partes en función de un todo, en este sentido un
sistema de producción se debe a los insumos existentes, tanto material,
fuerzas de trabajo, energía, información, entre otros, transformándolos en
bienes y servicios a través de la intervención del subsistema de conversión,
actuando un subsistema de control, evaluando el desempeño para tomar
los correctivos necesarios, al tener un sistema de producción óptimo la
empresa puede aumentar su productividad e incrementar los diferentes
niveles de eficiencia. (Villafuerte, 2015, pág. 7)
“La producción como función organizacional, se centra en varias actividades que actúan
en la transformación, donde el proceso de conversión está en el centro de la administración
de las operaciones presente en la organización” (Roldan, 2018, pág. 22).
1.5.1.1. Productividad.
Se refiere a la relación entre la cantidad de bienes o servicios producidos y la cantidad
de recursos utilizados para producirlos. Podemos decir que.
“La productividad es el uso eficiente y eficaz de la innovación y de los recursos para
aumentar el agregado valor a los productos o servicios que se brinde” (Zambrano, 2016,
pág. 11).
Para mejorar la productividad es necesario aumentar la producción sin
cambiar el volumen de los insumos de entrada, al producir y vender más,
disminuyendo el volumen de los insumos de entrada sin cambiar la
producción, es decir al reducir los costos de los recursos utilizados en la
empresa. (Reyes, 2015, pág. 25)
“La productividad es el resultado que obtiene la empresa y su personal al trabajar con
calidad e incluye, además de las legítimas utilidades a que pueden aspirar como resultado
del esfuerzo organizacional” (Choez, 2017, pág. 32).
Al obtener una producción de una cantidad dada de recursos de entrada,
es la productividad de esos recursos, la productividad de una empresa es
aquella que indica el grado de utilidad de los recursos como son los
insumos de entrada, debido que al aumentar la productividad mejora el
rendimiento de la empresa. (Galarza, 2016, pág. 14)
Diseño de la Investigación 7
“La productividad viene dado como el beneficio integral que obtiene la organización y
su personal al satisfacer las necesidades de los clientes y construir al resultado social de la
organización” (Espin, 2018, pág. 7).
“La productividad es una función importante de la administración de una organización
que se logra mediante la administración efectiva del aseguramiento de la calidad y de la
eficiencia, siendo mayor la productividad con el aseguramiento de la calidad” (Perez,
2015, pág. 6).
La productividad es una medida del grado en el que se ponen a buen uso
sus recursos, incluyendo el recurso humano, siendo importante para la
productividad y la rentabilidad de su empresa, beneficiando al personal
con respeto y compresión, los empleados competentes y que tienen una
actitud positiva son un factor decisivo en el aumento de la competitividad
del trabajo, mientras una empresa tenga una producción estable y llegue a
los planes de producción pues su eficacia y su eficiencia eran excelentes
aumentando los niveles de productividad siendo beneficiosos para la
empresa por reducir sus costos operativos. (Pereira, 2015, pág. 12)
“Los factores de la productividad son aquellos que afectan los insumos de entrada
necesarios para obtener la cantidad de producción, el volumen de producción y vender a
determinado precios con el fin de lograr objetivos de ventas específicos” (Jimenez, 2016,
pág. 5).
Estos factores pueden ser internos siendo aquellos sobre los que tiene
control el propietario de una organización, incluyendo problemas con la
mercadería, la calidad del producto, el precio, los equipos, las materias
primas, el uso de energía, las competencias y la motivación de los
trabajadores, el almacenamiento, la organización, mientras que los
factores externos son los que están fuera del control de la empresa, como
el acceso a la infraestructura, el clima la situación del mercado, los
impuestos, obligando en ocasiones al empresario a cambiar la naturaleza
de la organización, son muchos los factores que influyen en el aumento de
la productividad y que repercuten tanto social como económicamente en
la empresa. (Jimenez, 2016, pág. 7)
“La productividad se puede medir echando un vistazo a los resultados financieros, sin
embargo, si los resultados son pobres, significa que la empresa ya habrá perdido dinero,
por lo que esta medición se habrá realizado demasiado tarde” (Navas, 2016, pág. 22).
Diseño de la Investigación 8
Los indicadores de la productividad deben estar relacionados con los
insumos productos de una organización, algunos indicadores se deben, al
aumentar o mejorar el valor de las ventas mensuales, el número de
productos vendidos por cliente, el número de clientes nuevos, el número
de clientes por empleado, el tiempo que lleva la entrega de suministro, al
disminuir o controlar el costo de los suministros, el porcentaje de
desperdicios, el número de ausencias del personal, al aumentar el número
de clientes nuevos, el ausentismo laboral, etc. (Moreira A. , 2015, pág. 6)
La productividad es un indicador de suma importancia para una determinada empresa,
donde:
La productividad del personal es mal elevada si los trabajadores se sienten
motivados, al ver sus necesidades, la primera necesidad debe ser ganar el
dinero suficiente para proveer sus requerimientos, se debe controlar la
estabilidad laboral y un lugar de trabajo seguro, trabajar en grupo, poder
desarrollarse y ser recompensados por un buen trabajo, motivar a los
trabajadores para ser más productivos, debido a que al ser productivo la
empresa obtendrá una mayor rentabilidad. (Morales, 2015, pág. 14)
“Al desarrollar productividad es crear ventaja competitiva, existiendo una estrecha y
directa relación entre las categorías, implicando reducir la formalidad y optimizar los
recursos de la organización” (Galarza, 2016, pág. 24).
La productividad en las empresas, se reduce debido a varias causas, tales
como la falta de habilidad para medir, evaluar y administrar la
productividad de los empleados administrativos, causando una
extraordinaria pérdida de recursos, premios y beneficios dados sin
requerir el equivalente en productividad y contabilidad, causando una
espiral inflacionaria, autoridad difusa e ineficiencia en organizaciones
complejas, causando retrasos y tiempos perdidos, expansión
organizacional que aminora el crecimiento de la productividad, dando
como resultado el aumento de costos, poca motivación entre un número
creciente de empleados nuevos con nuevas actitudes para la empresa y su
organización. (Flores, 2016, pág. 9)
“Al incrementar la productividad de las empresas se reduce la monotonía en los
trabajos, así como se realizan cambios tecnológicos rápidos y altos costos ocasionan una
reducción de nuevas oportunidades de innovaciones” (Cedeño, 2018, pág. 10).
Diseño de la Investigación 9
Entre las ventajas de la productividad esta que mientras mayor sea la
productividad de recursos físicos y humanos, significará mayor ganancia,
debido a que la ganancia se debe a los ingresos menos el costo de los bienes
y servicios producidos mediante el uso de recursos humanos y materiales,
debido a que una mayor productividad de la empresa por lo general se
traduce en ingresos reales más altos para el personal, el consumidor tiene
que pagar precios relativamente bajos ya que el costo de manufactura se
reduce a través de una mayor productividad. (Alvarado, 2017, pág. 10)
1.5.1.2. Mantenimiento Productivo Total(TPM).
“El Mantenimiento Productivo Total permite diferenciar una organización en relación a
su competencia, por el impacto en la reducción de costos, mejorando tiempos de respuesta,
fiabilidad de suministros y el conocimiento de trabajadores” (Loor, 2017, pág. 2).
“El TPM consisten en una herramienta destinada a elevar la productividad mejorando el
mantenimiento y las prácticas correspondientes, atribuyendo un valor al trabajo en equipo,
a los proyectos realizados por acuerdo común, y una mejora constante” (Toala, 2015, pág.
10).
El Mantenimiento Productivo Total, es una herramienta para aumentar la
productividad, la capacidad y el trabajo en equipo en una determinada
empresa, donde existan procesos productivos, sin embargo, el entorno
cultural en el que se desarrolla la estrategia TPM tiene como objetivos la
reducción de averías en los equipos, la reducción del tiempo de espera y de
preparación de los equipos, la utilización eficaz de los equipos existentes,
el control de la precisión de las herramientas y equipos, la promoción y
conservación de los recursos naturales, formación y entrenamiento
personal. (Cardenas L. , 2016, pág. 12)
“El Mantenimiento Productivo Total tiene como metas el desarrollo de las condiciones
óptimas en el taller como un sistema conjunto hombre máquina, mejorar la calidad general
del lugar de trabajo” (Fernandez, 2016, pág. 14).
El TPM tiene como puntos principales conseguir el uso más eficaz del
equipo, mejorando la efectividad global, estableciendo un sistema de
mantenimiento preventivo y reingeniería para cada equipo, estableciendo
un sistema de mantenimiento preventivo y reingeniería para cada equipo
de trabajo, estableciendo cursos de formación y capacitación permanente
a los trabajadores que aumenta su nivel técnico. (Casierra, 2015, pág. 10)
Diseño de la Investigación 10
Figura 1. Pilares del Mantenimiento Productivo Total. Información tomada de (Suarez, 2016). Elaborado por
el autor
“Es importante destacar que la implantación del Mantenimiento Productivo Total
contribuye a la reducción de los costos, a realizar las entregas a tiempo, a que el empleado
trabaje con mayor seguridad y a elevar la moral del trabajador” (Lopez, 2018, pág. 24).
El Mantenimiento Productivo total se sustenta en el personal existente, y
en ocho pilares básicos compuestos por el mantenimiento autónomo, las
mejoras enfocadas en los problemas desde la raíz, mantenimiento
planeado, mantenimiento de la calidad, prevención del mantenimiento,
TPM en áreas administrativas, educación y entrenamiento a os empleados
sobre las actividades que realizan en cada proceso productivo, seguridad y
medio ambiente. (Suarez, 2016, pág. 10)
“El mantenimiento autónomo involucra la participación del personal de producción en
las actividades de mantenimiento, siendo uno de los procesos de mayor impacto en la
mejora de la productividad, involucrando al operador en la formación de condiciones de
operación” (Suarez, 2016, pág. 11).
Una de las actividades del Sistema TPM es la participación del personal de
producción en las actividades de mantenimiento, siendo este uno de los
procesos de mayor impacto en la mejora de la productividad, teniendo el
propósito de involucrar al operador en el cuidado del equipo a través de
un alto grado de formación y preparación profesional, respeto de las
condiciones de operación, conservación de las áreas de trabajo líderes de
contaminación suciedad y desorden. (Suarez, 2016, pág. 11)
Diseño de la Investigación 11
“El mantenimiento autónomo consiste en la necesidad de realizar inspecciones,
participar en el análisis de problemas y la realización de trabajos de mantenimiento liviano
en una primera etapa, asimilando acciones de mantenimiento más complejos” (Suarez,
2016, pág. 12).
El mantenimiento autónomo se compone de un conjunto de actividades
que se realizan diariamente por todos los trabajadores en los equipos que
se operan, incluyendo la inspección, lubricación, limpieza, intervenciones
menores, cambio de herramientas y piezas, estudiando posibles mejoras,
analizando y solucionando problemas del equipo y acciones que
conduzcan a mantener el equipo en las mejores condiciones de
funcionamiento. (Suarez, 2016, pág. 13)
“El mantenimiento autónomo se debe realizar siguiendo estándares previamente
preparados con la colaboración de los propios operarios, los operarios deben ser
entrenados y deben contar con los conocimientos necesarios para dominar el equipo que
operan” (Suarez, 2016, pág. 13).
El mantenimiento autónomo comprende actividades que los operarios de
una empresa realizan para cuidar correctamente el área de trabajo,
maquinaria, calidad de lo que elaboran y comparten el conocimiento que
obtienen del trabajo cotidiano, siendo un pilar o proceso fundamental del
Mantenimiento Productivo Total, siendo un pilar asignado al líder de las
respectivas áreas coordinado con otros pilares de TPM. (Suarez, 2016, pág.
14)
“Las mejoras enfocadas son actividades que se desarrollan con la intervención de las
diferentes áreas comprometidas en el proceso productivo con el objetivo de maximizar la
efectividad de los equipos, procesos y plantas, mediante un trabajo organizado” (Suarez,
2016, pág. 16).
La mejora enfocada en una metodología específica y centran su atención
en la eliminación de las perdidas existentes en las plantas industriales,
tratando de desarrollar el proceso de mejora continua similar al existente
en los procesos del control de calidad, mediante procedimientos y técnicas
de mantenimiento, si una organización cuenta con actividades de mejora
similares, se incorporan dentro del proceso de mejora continua, enfocado
en realizar las actividades mediante el Ciclo Deming. (Suarez, 2016, pág.
17)
Diseño de la Investigación 12
Las actividades de un mantenimiento procuran disminuir las fallas en las maquinarias y
optimizar la vida útil de los equipos, garantizando su buen funcionamiento durante el
tiempo de utilidad, es decir:
Cuando se tiene un programa de mantenimiento preventivo efectivo, las
empresas no tendrían que mantener un inventario excesivo de refacciones
y materiales para ser usados en mantenimiento, los tiempos muertos o
tiempo de parada de las máquinas se reducen en su mínima expresión
garantizando así menos desperdicios de materiales, tiempo y recursos
necesarios para alcanzar de manera satisfactoria los objetivos propuestos
por la administración en una empresa, en lo que concierne a la integridad
física de los empleados, el mantenimiento preventivo a través de sus
constantes revisiones y planeaciones. (Plaza, 2011, pág. 36)
“La importancia de aplicar el mantenimiento Preventivo dentro de una empresa radica
en la confiabilidad de que con su ejecución los equipos tendrán una mayor vida útil, con lo
que se obtendrá una reducción de costos y un menor riesgo de paros de producción”
(Mendez, 2010, pág. 43).
Un mantenimiento preventivo garantiza la confiabilidad y duración de los equipos, por
su parte, , en otras palabras:
El mantenimiento preventivo prevé y planea los paros antes de que
ocurran. El mantenimiento correctivo no siempre reemplaza la pieza en el
momento de la falla, ya que en ocasiones sólo requiere de ajuste o apriete
de los elementos que están sometidos a la vibración o desgaste de los
componentes de un equipo. (Zamora, 2007, pág. 3)
Es necesario Poner particular atención en la medición del progreso, ya que es en donde
muchos programas de mantenimiento preventivo fallan, es decir:
Muchos de los componentes del plan de mantenimiento preventivo han
sido ya discutidos aquí, solo queda ponerlos todas bajo una cubierta y
desarrollar una línea de tiempo para su implementación, así como para
desarrollar los requerimientos de los reportes y la frecuencia, para la
medición del progreso. (Mendienta, 2009, pág. 23)
“El mantenimiento preventivo necesario es centrado en fiabilidad se define como una
metodología de mejora en la cual un equipo multidisciplinario de trabajo se encarga de
optimizar la fiabilidad operacional de un sistema que funciona bajo condiciones de trabajo
definidas” (Montero X. , 2006, pág. 27).
Diseño de la Investigación 13
Es la capacidad de un sistema, representado por sus procesos, tecnología y recursos
humanos, para cumplir sus funciones, dentro de sus límites de diseño y bajo un contexto
operacional específico, donde fiabilidad operacional está conformada por:
La Fiabilidad Humana que son los aspectos relacionados con la formación,
conocimientos de las personas y grado de integración en la actividad., la
fiabilidad del Proceso que son aspectos relativos al correcto
funcionamiento del proceso, dentro de sus condiciones de diseño y a la
comprensión de los distintos subprocesos y actividades que lo componen,
la fiabilidad de Equipos que es la Incorporación de la fiabilidad de los
equipos desde su fase de diseño y extensión de los tiempos promedios de
operación y la Mantenibilidad de Equipos que pretende Establecer
correctas y eficaces técnicas de mantenimiento, fomentar multioficios y
habilidades dentro de la organización. (Vasquez, 2011, pág. 8)
La evolución del mantenimiento se estructura en las cuatro siguientes generaciones de
mucha importancia, donde:
El Mantenimiento correctivo total se espera a que se produzca la avería
para reparar, se empiezan a realizar tareas de mantenimiento para
prevenir averías. Trabajos cíclicos y repetitivos con una frecuencia
determinada, se implanta el mantenimiento a condición, es decir, se
realizan monitorizaciones de parámetros en función de los cuales se
efectuarán los trabajos propios de sustitución o reacondicionamiento de
los elementos, se implantan sistemas de mejora continua de los planes de
mantenimiento preventivo y, de la organización y se establecen los grupos
de mejora y seguimiento de las acciones. (Valencia, 2007, pág. 54)
El área del Mantenimiento Industrial es de primordial importancia en el ámbito de la
ejecución de las operaciones en la industria, es decir:
De un buen Mantenimiento depende, no sólo un funcionamiento eficiente
de las instalaciones, sino que, además, es preciso llevarlo a cabo con rigor
para conseguir otros objetivos como son el control del ciclo de vida de las
instalaciones sin disparar los presupuestos destinado para las
organizaciones. (Cortez D. , 2014, pág. 5)
Según lo que manifiesta (Lopez F. , 2009) “El mantenimiento preventivo es una técnica
científica del trabajo industrial, que en especial está dirigida al soporte de las actividades
de producción y en general a todas las instalaciones empresarias”. (pág. 34)
Diseño de la Investigación 14
El mantenimiento preventivo trata de evitar la aparición de fallas en equipos o
maquinas dentro del proceso, el mantenimiento es un plan que contiene varias actividades
establecidas previamente con el propósito de anticiparse a problemas, donde:
La finalidad del mantenimiento preventivo es encontrar y corregir los
problemas menores antes de que estos provoquen fallas, el mantenimiento
preventivo puede ser definido como una lista completa de actividades,
todas ellas realizadas por; usuarios, operadores, y mantenimiento, para
asegurar el correcto funcionamiento de la planta, edificios, máquinas,
equipos, vehículos, diferentes componentes que fallan con mayor
frecuencia y necesitan analizarse periódicamente para disminuir la
frecuencia de mantenimientos correctivos y fallos ocasionando los paros
de la producción y afectando la eficiencia. (Lopez B. , 2014, pág. 35)
La organización del mantenimiento debe contar con el recurso humano necesario para
satisfacer eficientemente los requerimientos de dicho departamento, con líneas de mando y
áreas de responsabilidad bien definidos, es decir:
La estructura del departamento vara de acuerdo a muchos factores, entre
los cuales podemos mencionar: tamaño de la empresa (pequeña, mediana
y gran empresa); tipo de producción (bienes y/o servicios); tipo de proceso
productivo; existen algunos procesos que ocupan muchas máquinas
pequeñas, como en la industria de la confección y otras con muy pocas
máquinas generalmente grandes, como las grandes bordadoras lineales;
máquinas impresoras. (Arias, 2012, pág. 32)
Según lo que manifiesta la revista tecnicaindustrial.es indica: “ Un plan de
mantenimiento preventivo óptimo nos permite comprender que este tiene unos límites en
los cuales no mejoramos la fiabilidad más que si consideramos la posibilidad de realizar
modificaciones sobre los sistemas “ (Sacristán, 2014, pág. 2).
Según lo que manifiesta la revista técnicaindustrial.es indica: “Adaptar el
mantenimiento ideal a la realidad de las instalaciones supone la aceptación de las
limitaciones de la organización, sólo siendo conscientes y aceptando los recursos
disponibles de personal, presupuesto y capacidad de gestión” (Verdugo, 2009, pág. 2)
Según lo que manifiesta García Monsalve en su Libro Titulado Metodología del
Mantenimiento indica: “La gestión del mantenimiento involucra aspectos técnicos,
económicos y administrativos, en un proceso integrador dentro de un sistema compuesto
por maquinarias y equipos en funcionalidad” (Monsalve, 2009, pág. 138).
Diseño de la Investigación 15
Según lo que manifiesta Alavedra Flores en su Artículo Científico Titulado Gestión del
Mantenimiento Preventivo indica: “El Mantenimiento Preventivo es la conservación
planeada, tiene como función permitir el conocimiento sistemático del estado de las
máquinas y equipos para programar la tarea que debe realizarse, en los momentos más
oportunos y de menor impacto” (Flores A. , 2016, pág. 12).
Cualquier buen sistema de mantenimiento preventivo necesita de esta información y
casi cualquier sistema podría hacer buen uso de este frente final de trabajo. Una vez
reunido y organizado el trabajo es simple el resto, en donde:
Esto por supuesto no es una rutina pequeña, pero es donde realmente la
fase de implementación comienza, no debe usted omitir la necesidad de la
utilización del factor humano, usted sabe mejor que nadie de las
capacidades de su personal en relación al mantenimiento, inspecciones y
rutinas, por lo que seguramente necesitara diseñar programas de
capacitación tanto para operadores y técnicos. (Sanchez, 2013, pág. 8)
El programa de Mantenimiento Preventivo deberá incluir procedimientos detallados que
deben ser completados en cada inspección o ciclo, es decir:
Existen varias formas para realizar estos procedimientos en las ordenes de
trabajo de mantenimiento preventivo, los procedimientos permiten
insertar detalles de liberación de maquina o equipo, trabajo por hacer,
diagramas a utilizar, planos de la máquina, carta de condiciones. (Bazurto,
2012)
En consecuencia, el Programa de Mantenimiento Preventivo planifica actividades
interviniendo en todos los factores que afectan al sistema.
La estrategia óptima de mantenimiento será aquella que minimice el efecto conjunto de
los componentes de costos, es decir:
Identifica el punto donde el costo de reparación es menor que el costo de la
pérdida de producción. En la evaluación del punto óptimo de
mantenimiento, se constata que el costo total del mantenimiento está
influido por el costo de mantenimiento regular o costo de reparación y por
el costo de la falla o pérdida de producción, de manera que su
optimización se da en la aplicación de los mantenimientos en el área de
producción de una planta en beneficio de la empresa. (Perez, 2008, pág. 7)
Es necesario Poner particular atención en la medición del progreso, ya que es en donde
muchos programas de mantenimiento preventivo fallan, es decir:
Diseño de la Investigación 16
Figura 2. Ciclo Deming. Información tomada de (Suarez, 2016). Elaborado
por el autor
“El mantenimiento planificado tiene el objetivo de eliminar los problemas del equipo a
través de acciones de mejora, prevención y predicción, para una correcta gestión de las
actividades de mantenimiento es necesario contar con bases de información” (Suarez,
2016, pág. 19).
El mantenimiento de calidad tiene como propósito mejorar la calidad del
producto reduciendo la variabilidad mediante el control de las condiciones
de los componentes y condiciones del equipo que tienen directo impacto en
las características de calidad del producto, debido a que los equipos
cuando fallan se detienen, sin embargo, se pueden presentar averías que
no detienen el funcionamiento del equipo, pero producen perdidas debido
al cambio de las características de calidad del producto final, siendo una
clase de mantenimiento preventivo orientado. (Suarez, 2016, pág. 19)
“El mantenimiento de calidad no se debe a la aplicación de técnicas de control de
calidad a las tareas de mantenimiento, ni aplicación de sistemas ISO a la función de
mantenimiento” (Suarez, 2016, pág. 19).
La prevención del mantenimiento se debe a las actividades de mejora que
se realizan durante la fase de diseño, construcción y puesta a punto de los
equipos, con el objetivo de reducir los costos de mantenimiento durante la
explotación, se deben identificar posibles mejoras en el diseño y reducir
las causas de averías desde el mismo momento en que se adquiere un
nuevo equipo o maquinaria, fundamentándose en la teoría de la fiabilidad,
exigiendo contar con buenas bases de datos sobre frecuencia de averías y
reparaciones. (Suarez, 2016, pág. 20)
Diseño de la Investigación 17
Figura 3. Mapa de procesos. Información tomada de (Miranda C. , 2015). Elaborado
por el autor
“El entrenamiento y desarrollo de habilidades operación tiene que ver con la correcta
forma de interpretar y actuar de acuerdo a las condiciones establecidas para el buen
funcionamiento de los procesos” (Suarez, 2016, pág. 20).
1.5.1.3. Mapa de procesos.
El mapa de procesos es una herramienta que permite visualizar con
facilidad cuales son y cómo se relacionan los procesos de una
organización, permitiendo identificar las fortalezas y debilidades que
posee su estructura, mediante la tarea de definir y mapear los procesos,
logrando soluciones a problemas habituales que surgen en las
organizaciones. (Miranda C. , 2015, pág. 12)
“Por no contar con un mapa de procesos estructurado, se tiene un funcionamiento
complejo, costos elevados, cuellos de botella, falta de integración de procesos, duplicidad
de actividades, tareas que se están realizando y que aportan poco valor a la organización”
(Miranda C. , 2015, pág. 13).
Para la elaboración de un mapa de procesos, a partir de los procesos
identificados y sus interrelaciones, se debe identificar la línea operativa de
la organización, formada por la secuencia encadenada de procesos que se
llevan a cabo para realizar un producto o brindar un servicio, esta línea
viene determinada por la naturaleza de la actividad y el producto o
servicio que desarrolla la organización. (Miranda C. , 2015, pág. 13)
“El mapa de procesos es una ayuda visual para imaginarse el proceso donde se muestra
la unión de entradas, resultados y tareas, siendo una técnica muy extendida y cotidiana
permitiendo mejorar los procesos” (Miranda C. , 2015, pág. 14).
Diseño de la Investigación 18
El mapa de procesos ayuda a la empresa a funcionar de manera
adecuada, dependiendo de la estructura organizativa se pueden vivir en
proceso estratégicos aquellos que tienen que ver con la alta dirección y
gerencia, los procesos claves que son aquellos procesos que generan valor
al producto o servicio que se brinde, y aquellos procesos de apoyo.
(Miranda C. , 2015, pág. 14)
1.5.2. Marco conceptual.
Para realizar este trabajo es necesario tener claro ciertas conceptualizaciones referentes
al tema en estudio.
Acciones preventivas: Acción tomada para eliminar la casa de una no conformidad
potencial u otra situación potencial no deseable.
Acción de mejora: Es toda acción que incrementa la capacidad de la organización para
cumplir los requisitos y que no actúa sobre problemas reales o potenciales ni sobre sus
causas.
Cultura del lugar de trabajo: Es una combinación de componentes visibles y no
visibles, incluyendo la disposición física de su empresa y el código de vestuario de sus
trabajadores, así como los códigos de conducta y principios de la empresa.
Eficiencia: Considerada como el hecho de que los bienes y servicios se producen
optimizando servicios, especialmente por unidad de labor o trabajo.
Gestión: Conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar una
organización.
Mantenimiento Productivo Total: Es un sistema que garantiza la efectividad de los
sistemas productivos, cuya meta es tener cero perdidas a nivel de todas las áreas, con la
participación del personal en pequeños grupos.
Mantenimiento autónomo: Se fundamenta en el conocimiento que el operador tiene
que dominar las condiciones del equipo o la maquina con la que labora, tendiendo especial
trascendencia en la práctica de las 5S.
Mantenimiento planificado: El objetivo es de eliminar los problemas en las maquinas
a través de acciones de mejoras, prevención y predicción, implicando generar un programa
de mantenimiento por parte del área determinada.
Mantenimiento de calidad: Tiene como propósito mejorar la calidad del producto
reduciendo a variabilidad, mediante el control de las condiciones de los componentes y
condiciones del equipo que tienen un impacto directo en las características del producto
que se comercializa.
Diseño de la Investigación 19
Mejoras enfocadas: Son actividades que buscan encontrar formas y actividades más
eficientes, desarrollándose con la intervención de las diferentes áreas comprometidas en el
proceso productivo, con el objetivo de maximizar la efectividad global de los equipos,
procesos y planta.
Modelo Básico de Productividad: Es un modelo que está basado en una medida de
productividad total y en un conjunto de cinco medidas de productividad parcial, aplicado a
cualquier organización.
Pigmentos: Partículas insolubles dispersas en una pintura, las cuales dan a la película
seca propiedades características de color y opacidad.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas
para proporcionar un resultado previsto, el cual se denomina salida, producto o servicio
dependiendo del contexto de referencia.
Procesos estratégicos: Son aquellos procesos que determinan el accionar de la
organización y orientan la toma de decisiones dirigidas a la implementación de estrategias
de carácter institucional.
Procesos de producción: Son aquellos procesos que están directamente vinculados a la
producción de los productos o servicios.
Procesos de apoyo: Son aquellos procesos que están encausados a dar soporte a los
procesos de producción, y que suelen identificar con recursos o insumos que se proveen
para que la empresa pueda producir.
Procesos de evaluación: Son aquellos procesos que permiten dar seguimiento y control
a la gestión empresarial, contribuyendo al análisis de la información generada por los
procesos y apoyando la mejora continua.
Productividad: Es la relación existente entre la cantidad de productos que se elaboran
en una determinada empresa, y la cantidad de recursos que se utilizan para elaborar.
Reingeniería: Son aquellas actividades de mejora que se realizan durante la fase de
diseño, construcción y puesta a punto de los equipos, con el objeto de reducir los costos de
mantenimiento.
Resina: Componente que sufre un proceso de polimerización o secado dando lugar a
productos sólidos.
Subprocesos: Es un conjunto de actividades que tienen una secuencia lógica para
cumplir con un propósito, teniendo la finalidad de ser parte de otros procesos.
Tiempo de operación: Es el tiempo de carga menos el tiempo en el que el equipo está
detenido debido a descomposturas, ajustes, cambio de herramienta y otros paros.
Diseño de la Investigación 20
Vinílica: Dispersión acuosa encargada de brindar una excelente estabilidad y
resistencia al envejecimiento por los efectos ambientales a las pinturas con formulación de
agua.
1.5.3. Marco referencial.
Para realizar este trabajo es necesario tener guías referenciales sobre el tema en estudio.
Según (González, 2016) , propuso “Propuesta de mejora del procesos productivo en la
fábrica de pinturas ALCOR S.A”, en donde:
El presente estudio plantea como objetivo general desarrollar una
propuesta para el aumento de la producción en el proceso de fabricación
de pinturas, realizando el diagnostico, en el que engloba al proceso de
producción, teniendo en cuenta las operaciones unitarias, realización,
forma de producción y la formulación de pinturas, los problemas
encontrados en el proceso de producción fueron forma y agregado de
materias primas, formato de la formula y uniformidad en las unidades
manejadas en la fabricación del producto final., finalmente se desarrolló
un análisis de costos, donde según los resultados y análisis obtenidos, se
logra obtener un aumento de producción y una reducción en pérdida de
materia prima y tiempo, lo que en volumen representa aumento de
ganancias para la empresa, donde se recomienda ejecutar un control
minucioso del tiempo invertido en cada una de las etapas del proceso, para
que la cuantificación de horas hombre sean más exactas. (González, 2016)
Según (Pichizaca, 2017) , planteó la “Propuesta para reducir los tiempos improductivos
en el proceso de fermentación y secado de cacao en la empresa UZCATIMPORT S.A”, en
donde:
El presente estudio plantea como problemática que en la empresa no se
controlan los tiempos improductivos, generados en los procesos, debido a
que la asignación de los recursos se lo hace de forma empírica, es decir sin
haber establecido los tiempos máximos y mínimos para la ejecución de
cada tarea, teniendo como objetivo general reducir los tiempos
improductivos generados en el proceso de fermentación y secado del cacao
en la empresa, se procedió a describir los siguientes subprocesos, asi como
a identificar las principales causas problemáticas mediante el Diagrama
Causa Efecto, proponiendo la implementación de un sistema cable riel,
consiguiendo que el trabajador. (Pichizaca, 2017)
Diseño de la Investigación 21
Según (Perez C. , 2018) , planteó el “Mejoramiento de la producción en el área de
peletizado de polietileno de la empresa SUNCHODESA CITA LTDA ”, en donde:
El presente estudio plantea como problemática existente el proceso de
producción de la empresa, teniendo como objetivo general el
mejoramiento de la producción en el área de peletizado de polietileno de la
empresa, levantando la información necesaria y analizándola, se procede a
realizar los diagramas de flujo del proceso de extrusión de películas de
polietileno, de impresión flexo gráfica, de sellado o conversión, de
peletizado, realizando el diagrama causa efecto debido a la baja
producción en el proceso de peletizado, planteando como propuesta el
diseño de una nueva red, reduciendo la ineficiencia actual y aumentando
la productividad de la empresa, recomendando la elaboración de un plan
de mantenimiento preventivo en el área de producción. (Perez C. , 2018)
A través del Repositorio de la Universidad de Guayaquil se consultó el trabajo de
titulación del autor Erick Ricardo Tumbaco Pibaque, donde planteo un “Plan de
Mantenimiento Preventivo aplicado a Sistema Extrusor de Aluminio Sutton” (Tumbaco,
2017). Donde indica que:
La finalidad del mantenimiento preventivo en las empresas es de mejorar
los sistemas de mantenimientos actuales, mediante los resultados
obtenidos en el mantenimiento se resuelven inconvenientes como el paro
no programado de la producción, mejora la organización del área de
mantenimiento y la administración de recursos. (Tumbaco, 2017)
A través del Repositorio de la Universidad de Guayaquil se consultó el trabajo de
titulación del autor Mejía Robles Julio Cesar, donde planteo “Diseñar un Programa de
Mantenimiento Preventivo en el área de producción de una empresa metalmecánica”
(Mejia, 2018). Donde indica que:
Mediante la aplicación de la Herramienta Diagrama Ishikawa es posible
identificar las causas que generan el Paro de la Producción y como efecto
la improductividad, debido a factores como la avería de las maquinarias
por el cambio de sus componentes, por las horas paradas de las
maquinarias y el personal inactivo en el área de producción, las mermas
generadas al Parar la Producción por algún daño de las maquinarias que
sucede en la línea de producción, esto ocasiona los cotos por paralización
del personal. (Mejia, 2018)
Diseño de la Investigación 22
A través del Repositorio de la Universidad de Guayaquil se consultó el trabajo de
titulación del autor Valdés Atencio Jorge Luis, donde planteo el “Diseño de un plan de
mantenimiento preventivo-predictivo aplicando a los equipos de la empresa Remaplast”
(Valdes, 2009). Donde indica:
Una actividad muy importante es la de mantenimiento, la cual debe contar
con un sistema bien estructurado que permita cumplir con todos los
objetivos y metas de la empresa, contribuyendo en la reducción de los
costos, minimización del tiempo muerto de los equipos, mejora de la
calidad del producto, incremento de la productividad y contar con equipo
confiable que sea seguro y bien configurado para lograr la entrega
oportuna de las ordenes de producción, así mismo se recomendó que cada
vez que se realice una inspección profunda de las partes de los equipos,
diligenciar el formato de componentes de las maquinas generando una
lista de repuesto e insumos por máquina, ya que, esta información es
importante para la gestión del almacén de mantenimiento. (Valdes, 2009)
Mediante el Repositorio Institucional de la Universidad de Guayaquil se consultó la
tesis cuyo autor es Juan Javier Constante Barona que propone el “Mejoramiento de la
Producción de una Planta Embotelladora de cervezas Súper Línea de Cervecería Nacional”
(Constante, 2014, pág. 28).
1.6. Aspectos metodológicos de la investigación
1.6.1. Tipo de estudio.
El presente trabajo plantea una investigación de tipo descriptiva, con la finalidad de
describir la situación actual de los procesos de elaboración de resina para látex de la
Empresa de Polímeros, y así poder diagnosticar cuales son las causas problemáticas.
1.6.2. Método de Investigación.
El presente trabajo plantea un método de investigación de campo, con la finalidad de
analizar los procesos de elaboración de resina para látex, así como obtener información
relacionada con los registros de producción y mantenimiento.
1.6.3. Fuentes y técnicas para recolección de información.
Se plantea recolectar información mediante fuentes primarias y secundarias, es decir
que en este estudio se recurrirá a datos relacionados a la producción de resina para látex en
los últimos años, así como se realizara una entrevista a los trabajadores del área de
producción de la Empresa de Polímeros.
Diseño de la Investigación 23
Se aplicarán herramientas tales como:
Diagramas Estadísticos
Análisis de datos
Diagrama de bloque de procesos
Mapa de procesos
Árbol del problema causa y efecto
Matriz de frecuencia
Diagrama Pareto
1.6.4. Población
Para determinar el nivel de productividad actual y validar si el proceso de producción es
estable se trabajará con datos cuantitativos y cualitativos, ya que los datos a analizar están
dados en valores numéricos el tamaño de la población definido para efectos de este estudio
será el 100 % de lotes producidos en Enero2018 – Dic 2018, los datos seleccionados al
periodo antes indicado serian con una población de 960 con capacidad de 4500 kg/ lote
efectuados en este periodo.
1.6.5. Tamaño de la muestra.
Con el periodo ya definido para el análisis para el presente trabajo dio como muestra
para la producción es de 72 registro, para obtener una correcta visualización actual de la
producción de resinas para látex en la empresa de Polímero.
1.6.6. Tratamiento de la información.
Mediante la investigación de tipo descriptiva se analizarán los procesos de elaboración
de resina para látex, donde se diseñará el mapa de procesos, mediante fuentes primarias se
obtendrá información en lo que respecta a la capacidad de producción en los últimos años,
luego mediante la observación se identificará la problemática existente, realizando el
análisis causal de la improductividad existente mediante el Diagrama Ishikawa.
1.6.7. Resultados e impactos esperados.
Se espera mediante el diseño de la investigación dejar una base científica en relación al
mejoramiento de la productividad, así mismo mediante el análisis de la situación actual se
espera poder identificar cuáles son las causas que generan los bajos índices de
productividad, así como el paro de la producción debido a los tiempos improductivos al
elaborar la resina para látex, con el fin de reducir los costos relacionados a la paralización
de maquinarias, personal tanto directo como indirecto, esperando dejar estructurado un
Plan de mejoramiento de la productividad de resina para látex en la Empresa de Polímeros.
Figura 4. Ubicación geográfica de la empresa. Información tomada de google maps. Elaborado por
el autor
Capítulo II
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 2. .
2.1. Análisis de la situación actual
2.1.1. Antecedentes de constitución de la empresa.
La empresa de Polímeros fue fundada en febrero de 1987 bajo la razón social de Ucar
Polímeros y químicos (Union Carbide Corporation), cuya matriz estuvo situada en los
Estados Unidos, siendo una de las Industrias Químicas más grande en todo el mundo, la
filosofía y lineamiento como corporación era aplicables a “Poliquim” resultó acreedora del
Reconocimiento a las 100000 horas sin accidentes. (1987-1999)
En septiembre de 1999, la empresa de Polímeros cambia la razón social a Poliquim
Polímeros y Químicos, en la actualidad la empresa cuenta con personal calificad tanto en
la parte administrativa como operativa, de acuerdo a la filosofía y directrices
organizacionales que hemos tomado como una herramienta para el manejo correcto de los
recursos y la protección ambiental contribuyendo en el proyecto de Producción más
limpia.
2.1.2. Ubicación geográfica de la empresa.
La empresa de Polímeros está ubicada en la Provincia del Guayas, en la Ciudad de
Guayaquil, en la Urbanización Industrial Inmaconsa Km 9.5 Vía Daule, en la siguiente
figura se muestra la ubicación geográfica de la empresa.
EMPRESA DE POLIMERO
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 25
2.1.3. Clasificación Internacional Industrial Uniforme.
La empresa de Polímeros tiene como actividad económica la elaboración de resina para
látex, en la siguiente tabla se muestra la Clasificación Internacional Industrial Uniforme de
la empresa según su actividad económica en los diferentes niveles.
Tabla 1. Clasificación Internacional Industrial Uniforme
Nivel CIIU Descripción
1 C Industrias Manufactureras
2 C20 Fabricación de Sustancias y productos químicos
3 C201
Fabricación de sustancias químicas básicas de abonos y
compuestos de nitrógeno y de plásticos y caucho sintéticos
en forma primaria
4 C2013 Fabricación de `plásticos y de cauchos sintéticos en forma
primarias
5 C2013.1 Fabricación de plásticos en forma primaria
6 C2013.11
Fabricación de plásticos en forma primarias, Polímeros,
incluidos los Polímeros de Etileno,
Propileno,Estireno,Cloruro de Vinilo, Acetato de Vinilo y
Acrílicos, Poliamidas, Resinas Fenólicas y Epoxidicas y
Poliuretanos, Resinas Alquidicas y Resinas de Poliéster y
Poliésteres, Siliconas, Intercambiadores de Iones basados en
Polímeros
Información tomada del CIIU. Elaborado por el autor
2.1.4. Filosofía estratégica.
Misión.
Ser una empresa líder en el mercado nacional en la comercialización de productos
químicos de alta calidad, para todo tipo de industrias, teniendo como principal objetivo la
completa satisfacción de los colaboradores y de los clientes.
Visión.
Consolidarnos como líderes a nivel nacional y expandir fronteras comercializando
productos químicos de alta calidad, solo el esfuerzo, la meta y el compromiso con los
colaboradores aseguran el crecimiento de la empresa.
Valores.
Ética
Servicios
Responsabilidad
Justicia
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 26
2.1.5. Organización.
En el Anexo Nº 1 se muestra el organigrama general de la empresa.
2.1.6. Recursos.
2.1.6.1. Recursos humanos.
La empresa de Polímeros cuenta con 41 trabajadores en su parte administrativa y
operativa tal como se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 2. Recursos humanos de la empresa de Polímeros.
Cargo Cantidad
Gerente General 1
Contador 1
Jefe de Ventas 1
Jefe de Manufactura 1
Jefe de Logística 1
Jefe de Planeación 1
Jefe de Gestión Humana 1
Jefe de Compras 1
Representantes Técnicos de Ventas 3
Analista de Nuevos Negocios 1
Analista de Servicio al Cliente 1
Coordinador de Procesos, servicio y desarrollo
técnico 1
Coordinador de Producción, servicio y desarrollo
técnico 1
Analista de mantenimiento y proyectos 1
Analista de Calidad 1
Analista HSEQ 1
Asistente del Centro de Distribución 1
Auxiliares del Centro de Distribución 5
Auxiliares de Servicios Generales 2
Auxiliar de Nómina 1
Auxiliar de Producción 1
Operarios de Producción 3
Soportes de Producción 5
Técnico Mecánico 1
Auxiliar Mecánico 1
Médico Ocupacional 1
Asistente HSEQ 1
Encargado de Tecnología 1
Total 41 Información tomada de la empresa de Polímeros. Elaborado por el autor
2.1.6.2. Recursos tecnológicos.
En la siguiente tabla se describen los recursos tecnológicos con los que cuenta la unidad
# 2 que es el objeto de nuestro trabajo en la empresa de Polímeros.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 27
Tabla 3. Recursos tecnológicos
Descripción Cantidad
Reactor 2
Tanque Mezcla Monómeros 2
Sistema Reductor 2
Sistema Catalizador 2
Tanque de Mezcla de Jabones 2
Tanque de Enfriamiento 3
Tanque de agua caliente 1
Caldero 1
Generador Eléctrico 3
Torre de Enfriamiento 3
Compresor 3
Tanque Mezclador 1
Contador 3
Montacargas 4
Tanque Recolector 1 Información tomada de la empresa de Polímeros. Elaborado por el autor
En el Anexo Nº 2 se muestran los equipos con los que cuenta la Unidad Nº 2.
2.1.7. Productos.
En la siguiente tabla se muestran los productos que comercializa la empresa.
Tabla 4. Productos de la empresa
Tipo Descripción
Materiales de lacas y pinturas
Pinturas decorativas, base agua
Pinturas mantenimiento y marino
Pinturas para madera
Pinturas industriales
Coque Ácido Adípico
Esmaltes y Pinturas Pintura automotriz
Morteros de mampostería y
mezclas Morteros de reparación
Polímero Poliéster Plástico Información tomada de la empresa de Polímeros. Elaborado por el autor
2.1.8. Procesos.
2.1.8.1. Mapa de procesos.
Se procede a elaborar el Mapa de procesos de la empresa de Polímeros mediante la
identificación de los siguientes procesos:
Procesos estratégicos
Procesos claves
Procesos de apoyo
En la siguiente figura se muestra el mapa de procesos.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 28
Figura 6. Diagrama de bloque de procesos. Información tomada de la empresa de Polímeros. Elaborado
por el autor
Figura 5. Mapa de procesos. Información tomada de la empresa de Polímeros. Elaborado por
el autor
2.1.8.2. Diagrama de bloque de procesos.
En la siguiente figura se muestra el diagrama de bloques para elaborar la resina para
látex.
2.1.8.3. Etapas del proceso.
En la siguiente figura se muestran las etapas del proceso para elaborar la resina para
látex, desde las entradas tales como la materia prima, las operaciones las etapas como los
procesos y las salidas como los productos.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 29
Figura 7. Etapas del proceso. Información tomada de la empresa de Polímeros. Elaborado por el
autor
Figura 8. Diagrama de flujo de mantenimiento preventivo. Información tomada de la empresa
de Polímeros. Elaborado por el autor
Diagrama de flujo de procesos.
En la siguiente figura se muestra el diagrama de flujo de mantenimiento preventivo.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 30
En la siguiente figura se muestra el diagrama de flujo de mantenimiento correctivo.
INICIO
USUARIOCrea Solicitud de
Trabajo
MecánicoRevisa lista de trabajo, haciendo Uso
del administrador de Mantto
¿La solicitud es completamente clara?
MecánicoSolicita información mas
especifica al usuario
MecánicoCrea pedido de trabajo en espera
MecánicoAsigna Solicitud de trabajo, Personal y
materiales en el EAM
EAM alerta de existencia de materiales necesarios
¿Existe Stock de materiales necesarios?
MecánicoColoca solicitud de compra
MecánicoCoordina con usuario para
realizar trabajo
MECANICO/ELECTRICO/CONTRATISTAEjecuta trabajo
MecánicoRevisa trabajo en
campo y cierra solicitudes de
trabajo
FIN
Figura 9. Diagrama de flujo de mantenimiento correctivo. Información tomada de la empresa de Polímeros.
Elaborado por el autor
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 31
2.2. Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas
2.2.1. Capacidad de producción de la empresa.
Trabajando al 100% de efectividad productiva la Empresa de Polímeros en su Línea Nº
2 caso de estudio, tiene una capacidad de producción de 4320 ton/año.
2.2.1.1. Disponibilidad mensual de horas hombres.
A continuación, se muestra información relevante de la Unidad Nº2 de la empresa de
Polímeros en relación a la disponibilidad mensual de horas hombres:
Se trabajan 24 horas al día
Se trabajan 7 días a la semana
Se trabajan 30 días al mes
Se cuenta con 3 operadores por día (Mano de Obra Directa)
Por medio de esta información de la Unidad Nº 2 de la empresa de Polímeros se
procede a calcular la disponibilidad de horas hombres.
Tabla 5. Disponibilidad Mensual H-H
Descripción Análisis
Horas Hombres
por día 24 Horas * 1 Hombre = 24 H- H
Horas Hombres
por mes 24 H-H * 30 días = 720 H-H
Disponibilidad
Mensual H-H 720 H-H * 3 operadores = 2160 H-H Mensual
Información tomada de la empresa de Polímeros. Elaborado por el autor
2.2.1.2. Capacidad de producción óptima mensual.
En la siguiente tabla se muestra el análisis respectivo de la capacidad de producción
óptima mensual de la Unidad Nº 2 de la empresa de Polímeros.
Tabla 6. Capacidad de producción óptima mensual
Descripción Análisis
Producción Diaria 500kg/Hora
Horas de Trabajo Diario 24 Horas/ Día
Días laborados al mes 30 Días/ Mes
Capacidad Optima 360000kg/Mes
Información tomada de la empresa de Polímeros. Elaborado por el autor
En definitiva, la capacidad de producción en los 3 turnos de trabajo es de 360000
kg/Mes es decir 4320000 kg/Año.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 32
2.2.1.3. Registros de producción.
En el año 2018 la empresa de Polímeros llegó a obtener una producción óptima mensual
de 277437 kg/mes tal como se observa en la siguiente tabla.
Tabla 7. Registros de producción
Meses Producción en Kg
Enero 253211
Febrero 311632
Marzo 242197
Abril 273557
Mayo 261905
Junio 265483
Julio 308740
Agosto 331756
Septiembre 238302
Octubre 239374
Noviembre 287574
Diciembre 315513
Promedio 277437 Información tomada de la empresa de Polímeros. Elaborado por el autor
Como se observa la producción promedio mensual está por debajo de la capacidad
óptima de 360000 kg/mes. Se procede a elaborar la Matriz de Pareto relacionado a la
producción mensual.
Tabla 8. Matriz de Pareto de producción
Nº Meses Frecuencia
Absoluta
%
Absoluto
Frecuencia
Acumulada
%
Acumulado
1 Agosto 331756 9,96% 331756 9,96%
2 Diciembre 315513 9,48% 647269 19,44%
3 Febrero 311632 9,36% 958901 28,80%
4 Julio 308740 9,27% 1267641 38,08%
5 Noviembre 287574 8,64% 1555215 46,71%
6 Abril 273557 8,22% 1828772 54,93%
7 Junio 265483 7,97% 2094255 62,90%
8 Mayo 261905 7,87% 2356160 70,77%
9 Enero 253211 7,61% 2609371 78,38%
10 Marzo 242197 7,27% 2851568 85,65%
11 Octubre 239374 7,19% 3090942 92,84%
12 Septiembre 238302 7,16% 3329244 100,00%
Total 3329244 100,00%
Información tomada de la empresa de Polímeros. Elaborado por el autor
Como se observa la producción anual en el año 2018 fue de 3329244 kg estando por
debajo de capacidad de producción óptima de 4320 ton/año. Se procede a realizar el
Diagrama de Pareto de producción
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 33
Figura 10. Diagrama de Pareto de Producción. Información tomada de la empresa de Polímeros. Elaborado
por el autor
Figura 11. Árbol de problemas. Información tomada de la empresa de Polímeros.
Elaborado por el autor
.
Como se observa en el Diagrama de Pareto de producción en los meses de marzo,
octubre y septiembre se produjo menor incidencia de producción.
2.2.1.4. Árbol del problema causa y efecto.
Se procede a mostrar el árbol de problemas, causa y efecto.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 34
Mediante árbol de problema podemos identificar que la empresa de polímeros en el
último año ha tenido problemas relacionados al paro de la producción debido a fallas de
los equipos, para ello se plantea como estrategia la implementación del mantenimiento
productivo total. (TPM)
2.2.2. Análisis del síntoma, causas, pronóstico y control del pronóstico.
En la siguiente tabla se observa el análisis del síntoma, causas, pronóstico y control del
pronóstico.
Síntoma Causas Pronóstico Control del
Pronóstico
Paro de la
Producción de
resina para
látex
Fallas de los operadores al
manejar los equipos de
producción
Incremento de
tiempos
improductivos
en la
producción de
resina para látex
Plan de
mejoramiento
de la
productividad
de resina para
látex en una
empresa de
Polímero
Avería de los equipos de
producción
Equipos de producción que ya
han pasado su vida útil
Mala dosificación de los
equipos de producción
Falta de técnicos de
mantenimiento
Desconocimiento del
mantenimiento autónomo por
parte del personal operativo
No existe manual de
procedimientos estandarizado
Equipos de producción con
tecnología antigua
Materia prima en mal estado
Desorganización de los
equipos de producción
Suciedad en ambiente de
trabajo Información tomada de la empresa de Polímeros. Elaborado por el autor
2.2.3. Frecuencia de presentación de problemas.
Como problemática de estudio se ha evidenciado el paro de la producción teniendo
como efecto el incremento de tiempos improductivos en la producción de resina para látex,
en la siguiente tabla se muestran registros de horas de parada del año 2018 debido a varias
causas problemáticas que generan el paro de la producción.
Falla de bomba de monómero
Avería de banda torre de enfriamiento
Avería de compresor
Indisponibilidad de materia prima
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 35
Tabla 9. Horas de parada
Causas Horas de
Parada
Falla de bomba de monómero 125
Avería de banda torre de enfriamiento 113
Avería de compresor 105
Indisponibilidad de materia prima 98
Bomba neumática obstruida 89
Falla del sello de bomba 38
Falla de contador de galones 37
Bomba de envase con asiento deformado 21
Líneas a scrubber tapadas 19
Tubería salida del reactor tapada 16
Falta de IBC para desalojo 16
Obstrucción de válvula de presión 11
Total 688
Información tomada de la empresa de Polímeros. Elaborado por el autor
Como se observa se obtuvo 688 horas perdidas debido al paro de los equipos por las
causas mencionadas. Se procede a realizar la Matriz de Pareto de horas de parada en la
siguiente tabla.
Tabla 10. Matriz de Diagrama de Pareto de Horas de Parada
Causas
Frecuencia
Absoluta
(Horas de
Parada)
%
Absoluta
Frec.
Acum. % Acum.
Falla de bomba de monómero 125 18,1% 125 18,17%
Avería de banda torre de
enfriamiento 113 16,4% 238 34,59%
Avería de compresor 105 15,2% 343 49,85%
Indisponibilidad de materia prima 98 14,2% 441 64,10%
Bomba neumática obstruida 89 12,94
% 530 77,03%
Falla del sello de bomba 38 5,52% 568 82,56%
Falla de contador de galones 37 5,38% 605 87,94%
Bomba de envase con asiento
deformado 21 3,05% 626 90,99%
Líneas a scrubber tapadas 19 2,76% 645 93,75%
Tubería salida del reactor tapada 16 2,33% 661 96,08%
Falta de IBC para desalojo 16 2,33% 677 98,40%
Obstrucción de válvula de presión 11 1,60% 688 100% Información tomada de la empresa de Polímeros. Elaborado por el autor
Se procede a realizar el Diagrama de Pareto de las horas de parada.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 36
Figura 12. Diagrama de Pareto de Horas de Parada. Información tomada de la empresa de Polímeros.
Elaborado por el autor
Como se observa mediante el análisis 80-20 se tiene mayor cantidad de horas de
paradas debido a:
Falla de bomba de monómero
Avería de banda torre de enfriamiento
Avería de compresor
Indisponibilidad de materia prima
Bomba neumática obstruida
2.2.4. Costos asignados a los problemas.
Debido a las horas de parada o tiempo improductivo de los equipos se tienen costos por
paralización del personal, en la siguiente tabla se muestran los costos por horas hombres de
la mano de obra directa (operadores).
Tabla 11. Costo de horas hombres de mano de obra directa
Cargo Nº de
Trabajadores H-H/Mes Sueldo/Mes $/H-H
Operado 1 1 160 $ 580,00 $ 3,63
Operador 2 1 160 $ 560,00 $ 5,50
Operador 3 1 160 $ 540,00 $ 3,38
Total
$ 10.5 Información tomada de la empresa de Polímeros. Elaborado por el autor
Como se observa se tiene un costo de horas hombres de mano de obra directa de $ 10,5.
En la siguiente tabla se muestra el costo por paralización de la mano de obra directa
debido a las horas de parada.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 37
Figura 13. Costo por paralización de MOD. Información tomada de la empresa de Polímeros.
Elaborado por el autor
Tabla 12. Costo por paralización de MOD
Cargo Horas
Paradas $/H-H
Costo por
paralización de
MOD
% Anual
Operador 1 322 $3,63 $1.168,86 35%
Operador 2 322 $3,50 $1.127,00 33%
Operador 3 322 $3,38 $1.088,36 32%
Total $3.384,22 100% Información tomada de la empresa de Polímeros. Elaborado por el autor
Como se observa se tiene un costo por paralización de mano de obra directa de $
3.384,22. Se procede a realizar un diagrama de columnas a continuación.
Se procede a realizar un análisis del costo de mano de obra indirecta el cual involucra a
la persona de soporte y coordinador.
Tabla 13. Costo de horas hombre de mano de obra indirecta
Cargo Nº de
Trabajadores H-H/Mes Sueldo/Mes $/H-H
Soporte 1 1 160 $ 404,00 $2,53
Soporte 2 1 160 $ 420,00 $2,63
Soporte 3 1 160 $ 400,00 $2,50
Soporte 4 1 160 $ 394,00 $2,46
Soporte 5 1 160 $ 394,00 $2,46
Coordinador 1 160 $ 1.900,00 $11,88
Total
$24,45 Información tomada de la empresa de Polímeros. Elaborado por el autor
Como se observa se tiene un costo de horas hombres de mano de obra indirecta de $
24,45. En la siguiente tabla se muestra el costo por paralización de la mano de obra
indirecta debido a las horas de parada.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 38
Figura 14. Costo por paralización de MOI. Información tomada de la empresa de Polímeros.
Elaborado por el autor
Tabla 14. Costo por paralización de MOI
Cargo Horas Paradas $/H-H
Costo por
paralización de
MOD
% Anual
Soporte 1 161 $2,53 $407,33 10%
Soporte 2 161 $2,63 $423,43 11%
Soporte 3 161 $2,50 $402,50 10%
Soporte 4 161 $2,46 $396,06 10%
Soporte 5 161 $2,46 $396,06 10%
Coordinador 161 $11,88 $1.912,68 49%
Total $3.938,06 100% Información tomada de la empresa de Polímeros. Elaborado por el autor
Como se observa se tiene un costo por paralización de mano de obra indirecta de $
3.938,06. Se procede a realizar un diagrama de columnas a continuación
Como se observa un 49% de incidencia de los costos de Mano de Obra Indirecta se
debe a la paralización del Coordinador de Producción.
En la siguiente tabla se observa los costos que se perdieron por no fabricar por las
paradas de los equipos, esto sabiendo que en la línea por hora se producen 500kg, y debido
al tiempo por parada como registro del año 2018, teniendo una incidencia de 688 horas,
provocando un costo improductivo por la empresa.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 39
Tabla 15. Costos de los kilos que no se fabricaron.
Producción
kg/ h
Tiempos por
Para 2018
Total de
KG
Valor
Promedio
Del Kg
Valor por
Paralización de
Equipos
500 kg/h 688 h 344000 $ 1,24 $ 426560 Información tomada de la empresa de Polímeros. Elaborado por el autor
Como se observa que debido a la paralización de los equipos se dejaron de producir
344000 kg, con lo cual representa $ 426.560 que la empresa deja de percibir, generando un
impacto negativo. En la siguiente tabla se observa los costos por mantenimientos
correctivos de los equipos.
Tabla 9. Costo de mantenimiento de equipos de producción
Mes Costo de Mantenimiento
Enero $ 2.026,93
Febrero $ 2.501,89
Marzo $ 8.519,70
Abril $ 4.367,96
Mayo $ 3.672,32
Junio $ 4.295,56
Julio $ 3.213,39
Agosto $ 3.251,00
Septiembre $ 3.845,00
Octubre $ 3.315,00
Noviembre $ 2.874,00
Diciembre $ 49.766,96
Total $ 91.649,71 Información tomada de la empresa de Polímeros. Elaborado por el autor
Como se observa se tiene un costo de mantenimiento de los equipos de producción de $
91.649,71, es la siguiente tabla se muestra el Impacto económico negativo.
Tabla 10. Impacto económico negativo
Descripción Valor
Costo por paralización de MOD $ 3384,22
Costo por paralización de MOI $ 3938,06
Costo por mantenimientos correctivos a equipos de
producción $ 91649,71
Costos de kilos que no se fabricaron $ 426560
Total $ 525531,99 Información tomada de la empresa de Polímeros. Elaborado por el autor
Como se observa debido a la paralización de la mano de obra directa, paralización de la
mano de obra indirecta y de los mantenimientos correctivos a los equipos de producción en
la empresa de Polímeros, se tiene un impacto económico negativo de $ 525.531,99.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 40
2.3. Diagnóstico
Por medio del tipo de estudio descriptivo se analizó la situación actual de la empresa de
Polímeros y del área de estudio, describiendo lo diferentes equipos de producción con los
que se cuenta en la Planta, procediendo a elaborar el Mapa de procesos de la empresa de
Polímeros mediante la identificando procesos estratégicos tales como el control de gestión,
claves tales como la elaboración de resina para látex y de apoyo tales como el del
mantenimiento a los equipos de producción.
Se procedió a detallar el diagrama de bloques de procesos y las etapas del proceso para
elaborar la resina para látex, así como los diagramas de flujo de procesos de
mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de producción existentes en la
empresa de Polímeros.
Se determinó que trabajando al 100% de efectividad productiva la Empresa de
Polímeros en su Línea Nº 2 caso de estudio, tiene una capacidad de producción de 4320
ton/año(360000 kg/Mes,) mediante registros de producción se obtuvo que en el año 2018
la empresa de Polímeros llegó a obtener una producción óptima mensual de 277437
kg/mes, estando por debajo de la capacidad óptima de 360000 kg/mes.
Mediante Árbol del problema de causa y efecto, se identifica que la empresa de
Polímeros en los últimos años ha tenido problemas relacionados al paro de la producción
debido al fallo de los equipos, para ello se plantea como estrategia el Plan de mejoramiento
de la productividad de resina para látex en la empresa de Polímeros.
Se procedió a realizar el análisis del síntoma, causas, pronóstico y control del
pronóstico, diseñando y planteando como problemática incremento de tiempos
improductivos en la producción de resina para látex debido a causas como a falla de los
operadores al manejar los equipos de producción, su mala dosificación, excesos de
mantenimientos correctivos tales como los mostrados en el Diagrama de Pareto de horas
de parada con una incidencia de 688 horas de paradas en el año 2018.
Mediante el análisis 80-20 se determinó que se tiene mayor cantidad de horas de
paradas debido a falla de bomba de monómero, avería de banda torre de enfriamiento,
avería de compresor, indisponibilidad de materia prima, bomba neumática obstruida.
Debido a las horas de parada o tiempo improductivo de los equipos se tienen costos por
paralización del personal de mano de obra directa de $ 3.384,22, costo por paralización del
personal de mano de obra indirecta de $ 3938,06, costos de kilos que no se fabricaron de $
426.560 y costo por mantenimiento de equipos de producción $ 91.649, 71 teniendo un
impacto económico negativo de $ 525.530,99.
Capítulo III
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 3. .
3.1. Diseño de la propuesta
3.1.1. Objetivo de la propuesta.
Diseñar un Plan de Mejoramiento de la Productividad de resina para látex en la empresa
de Polímeros.
3.1.2. Alcance de la propuesta.
El Plan de mejoramiento de la Productividad de resina para látex en la empresa de
Polímeros está dirigida a los procesos claves de la planta de producción, tales como
pesado, carga, pre mezcla, reacción, enfriamiento, post adición, filtración y envasado.
3.1.3. Estructura técnica de la propuesta.
Mediante un estudio de campo se pudo identificar que en los procesos productivos de
resina para látex existen tiempos improductivos debido al paro de la producción, mediante
Árbol de causa del problema se determinó que la empresa se encuentra en una débil
posición, en ocasiones por la falta de recursos, mediante el Diagrama de Pareto se
determinó que existen 688 horas perdidas por fallas de los equipos de producción,
predominando por la falla de la bomba de monómero, la avería de la banda torre de
enfriamiento, y otros equipos que ya pasan su vida útil, en la siguiente tabla se muestra la
estructura de la propuesta en base a la problemática existente.
Tabla 11. Estructura técnica de la propuesta
Nº Problemática Plan de Mejoramiento
1
Bomba de monómero, banda torre de
enfriamiento y flujómetro que han pasado
su vida útil
Realizar compra de equipos de
producción con nueva tecnología
2
Fallas del personal operativo de la
empresa de Polímeros al realizar las
actividades operativas en los equipos de
producción
Realizar la capacitación al personal
operativo de la empresa de Polímeros
sobre manejo adecuado de equipos de
producción para la elaboración de
resina para látex
3
Desconocimiento sobre actividades de
mantenimiento autónomo por parte del
personal operativo de la empresa de
Polímeros
Realizar la capacitación al personal
operativo de la empresa de Polímeros
sobre mantenimiento autónomo de
los equipos de producción para la
elaboración de resina para látex
4
Indisponibilidad del personal de
mantenimiento en los tres turnos de
trabajo en la empresa de Polímeros
Realizar la contratación de un
Técnico Mecánico que se encargue
del mantenimiento de los equipos de
producción de la empresa Información tomada de la investigación de campo en la empresa de Polimeros. Elaborado por el autor
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 42
Mediante un estudio de campo se pudo identificar que en los procesos productivos de
resina para látex existen tiempos improductivos debido al paro de la producción, mediante
Árbol de causa del problema se determinó que la empresa se encuentra en una débil
posición, en ocasiones por la falta de recursos, mediante el Diagrama de Pareto se
determinó que existen 688 horas perdidas por fallas de los equipos de producción,
predominando por la falla de la bomba de monómero, la avería de la banda torre de
enfriamiento, y otros equipos que ya pasan su vida útil, en la siguiente tabla se muestra la
estructura de la propuesta en base a la problemática existente.
3.1.4. Plan maestro de mantenimiento programado.
Se realiza plan maestro de mantenimiento programado donde se detalla las todas las
actividades de los equipos de la unidad # 2, las actividades del plan de mantenimiento
están basadas en los tiempos de funcionamiento de los equipos de producción, este plan
es mostrado en el Anexo Nº 3.
3.1.5. Ficha de proceso de mantenimiento.
La ficha de proceso de mantenimiento podemos apreciar el cumplimiento a las
actividades de los equipos, al cumplimiento al plan anual de mantenimiento y los
indicadores para mantener controlado el proceso, esta ficha es mostrada en el Anexo Nº 4.
3.1.6. Ficha técnica de equipos.
En ficha técnica de equipos se tiene los datos técnicos de cada equipo existente en la
unidad # 2, esta se muestra en el Anexo Nº 5.
Tabla 21. Costo plan de mantenimiento
Costo de compra de software para plan de mantenimiento.
DESCRIPCION
COSTO X
PERSONA
# DE
PERSONAS TOTAL
Software AM Mantenimiento $ 4.200,00 1 $4.200,00
Capacitación de Software $ 250 3 $ 750
Costo total de la implementación del plan de mantenimiento $4.950,00
Información tomada de la empresa de Polímeros. Elaborado por el autor
En lo que respecta al plan de mantenimiento se necesita adquirir un software para
registrar las actividades de los equipos de producción por el valor de $ 4950.
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 43
AC
TIV
IDA
DIN
ICIO
FIN
1-oct.-19
16-oct.-19
31-oct.-19
15-nov.-19
30-nov.-19
15-dic.-19
30-dic.-19
14-ene.-20
29-ene.-20
13-feb.-20
28-feb.-20
14-mar.-20
Pre
sent
ar e
l Pla
n de
Mej
oram
ient
o
de la
pro
duct
ivid
ad d
e re
sina
par
a
láte
x a
la G
eren
cia
de la
em
pres
a
de P
olím
eros
par
a fi
rmar
Act
a de
Com
prom
iso
de s
u im
plem
enta
ción
1-oc
t.-1
916
-oct
.-19
Fin
anci
ar p
or m
edio
del
Ban
co
Cen
tral
del
Ecu
ador
el c
osto
tot
al
del P
lan
de M
ejor
amie
nto
de la
prod
ucti
vida
d de
res
ina
para
láte
x
16-o
ct.-
1915
-nov
.-19
Con
pre
supu
esto
dis
poni
ble
real
izar
Adq
uisi
ción
de
equi
pos
de
prod
ucci
ón c
on n
ueva
tec
nolo
gia
15-n
ov.-
1930
-nov
.-19
Con
pre
supu
esto
dis
poni
ble
real
izar
la C
apac
itac
ión
al p
erso
nal
oper
ativ
o de
la e
mpr
esa
de
Pol
ímer
os s
obre
man
ejo
adec
uado
de e
quip
os d
e pr
oduc
ción
par
a la
elab
orac
ión
de r
esin
a pa
ra lá
tex
30-n
ov.-
1914
-ene
.-20
Con
pre
supu
esto
dis
poni
ble
real
izar
capa
cita
ción
al p
erso
nal o
pera
tivo
de la
em
pres
a de
Pol
ímer
os s
obre
man
teni
mie
nto
autó
nom
o de
los
equi
pos
de p
rodu
cció
n pa
ra la
elab
orac
ión
de r
esin
a pa
ra lá
tex
14-e
ne.-
2028
-feb
.-20
Con
pre
supu
esto
dis
poni
ble
real
izar
la c
ontr
atac
ión
de u
n T
écni
co
Mec
ánic
o qu
e se
enc
argu
e de
l
man
teni
mie
nto
de lo
s eq
uipo
s de
prod
ucci
ón d
e la
em
pres
a
28-f
eb.-
2014
-mar
.-20
Figura 15. Cronograma de implementación de la propuesta. Información tomada de la investigación de campo.
Elaborado por el autor
3.1.7. Cronograma de implementación de la propuesta
Se procede a diseñar el cronograma de implementación del Plan de Mejoramiento de la
productividad de resina para látex de la empresa de Polímeros.
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 44
3.2. Inversión total de la propuesta.
A través del diagnóstico situacional se determinó que la Bomba de monómero, banda
torre de enfriamiento y flujómetro son equipos de producción que han pasado su vida útil,
generando exceso de mantenimientos correctivos y paro de la producción, por ello se
plantea realizar compra de equipos de producción con nueva tecnología, tal como se
observa en la siguiente tabla.
Tabla 21. Costo de equipos de producción
Equipos de Producción Cantidad Costo por
Equipo Total
Bomba de Monómero 1 $ 2500 $ 2500
MOTOR PARA BOMBA DE MONOMERO 1 $ 1500 $ 1500
DIFERENCIAL DE PRESION 1 $ 4930 $ 4930
INSTALACION ELECTRICA 1 $ 3500 $ 3500
COMPRESOR KAESER AS-30 125PSI 1 $ 16000 $ 16000
COMPRA DE TORRE DE ENFRIAMIENTO 1 $ 23000 $ 21300
BOMBA NEUMATICA DE 3" 1 $ 11000 $ 11000
EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO
PREDICTIVO 1 $ 2000 $ 2000
Total $ 62730
Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor
En lo que respecta a los equipos de producción necesarios se tiene un costo total de $
62.730.
A través del diagnóstico situacional se determinó que existen fallas del personal
operativo de la empresa de Polímeros al realizar las actividades operativas en los equipos
de producción, generando que la paralización del personal, así como Desconocimiento
sobre actividades de mantenimiento autónomo por parte del personal operativo de la
empresa de Polímeros, teniendo como efecto que los trabajadores no se relacionen con
actividades de mantenimiento sencillas que ayudarían a resolver problemas funcionales de
los equipos de producción cuando no esté disponible el personal de mantenimiento, esta
capacitación se observa en la siguiente tabla, realizada por expertos en el área.
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 45
Tabla 22. Costo de capacitación al personal operativo
Descripción Trabajador
es
Costo por
Capacitación Total
Capacitación al personal operativo de la
empresa de Polímeros sobre manejo
adecuado de equipos de producción para
la elaboración de resina para látex
9 $ 180,00 $ 1.620,00
Capacitación al personal operativo de la
empresa de Polímeros sobre
mantenimiento autónomo de los equipos
de producción para la elaboración de
resina para látex
9 $ 240,00 $ 2.160,00
Total
$ 3.780,00 Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor
En lo que respecta a la capacitación del personal operativo de la empresa de Polímeros
sobre el manejo adecuado de los equipos de producción de resina para látex y su debido
mantenimiento autónomo, se tiene un costo total de $ 3.780,00.
A través del diagnóstico situacional se determinó la Indisponibilidad del personal de
mantenimiento en los tres turnos de trabajo en la empresa de Polímeros, generando que los
equipos permanezcan improductivos al igual que el personal, por ello se plantea Realizar
la contratación de un Técnico Mecánico que se encargue del mantenimiento de los equipos
de producción de la empresa, el costo anual por contratar al técnico se observa en la
siguiente
tabla.
Tabla 23. Costo por contratar al técnico mecánico
Rubro Costo Total
Salario Mensual $ 420,00
Aporte al Seguro(9,45%) $ 39,69
Décimo Tercer Sueldo $ 35,00
Décimo Cuarto Sueldo $ 32,83
Vacaciones $ 17,50
Valor Mensual $ 545,02
Total Anual $ 6.540,28
Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor
En lo que respecta a la contratación del técnico mecánico se tiene un costo total de $
6.540,28. En la siguiente tabla se muestran los costos relacionados a la Inversión Fija del
Planteamiento de la propuesta.
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 46
Tabla 24. Inversión Fija
Inversión Fija Costo Total
Costo de Equipos de Producción $ 62.730
Costo de capacitación al personal
operativo $ 3.780
Costo plan de mantenimiento $ 4950
Total Anual $ 71.460
Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor
En lo que respecta al costo de equipos de producción y la capacitación del personal
operativo se requiere de una Inversión Fija de $ 20,273,45, cabe resaltar que para el
desarrollo de la propuesta el Capital de Operaciones se relaciona al costo por contratar al
técnico mecánico es decir de $ 6,540,28. En la siguiente tabla se observa la Inversión total
del Plan de mejoramiento de la Productividad de resina para látex en la empresa de
Polímeros.
Tabla 25. Inversión Total
Inversión Total Costo Total
Inversión Fija $ 71,460
Capital de Operaciones $ 6.540
Total Anual $ 78.000
Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor
En lo que respecta al Plan de mejoramiento de la Productividad de resina para látex en
la empresa de Polímeros, se tiene una Inversión Total de $ 78.000.
3.3. Financiamiento de la propuesta.
El financiamiento del Plan de mejoramiento de la Productividad de resina para látex se
financia de la siguiente manera:
Capital Propio de la empresa de Polímeros: 100% del Capital de Operaciones y
40% de la Inversión Fija.
Préstamo Bancario: 60% de la Inversión Fija
Se requerirá de un préstamo bancario del 60% de la Inversión Fija, es decir:
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 47
Figura 16. Amortización del préstamo. Información tomada de la investigación de campo.
Elaborado por el autor
Préstamo Bancario = 60%(Inversión Fija)
Préstamo Bancario = 60%($ 71.460)
Préstamo Bancario = $ 42.876
Se necesitará financiar parte del Plan de Mejoramiento de la Productividad de resina
para látex mediante un préstamo bancario de un total de $ 42.876, el cual será realizado
ante la entidad financiera del Banco Central del Ecuador, el cual realizará el crédito a un
plazo de 4 años, realizado mediante pagos con periodos trimestrales, el cual brinda un
interés anual del 10% es decir que el interés trimestral que se brinda es de 2,5%
P = $ 42.876
n = 4 años (16 trimestres)
i = 10% anual (2,5% trimestral)
Se procede a calcular el valor trimestral que deberá pagarse por el financiamiento
realizado.
A = 𝑃∗𝑖
1−(1+𝑖)−𝑛
A = ($ 12.164,07)∗(0,0233)
1−(1+0,0233)−16
A = $ 3.284,26.
Habiendo determinado que se deberán realizar 16 pagos trimestrales de $ 3.284,26 se
elabora la Amortización del préstamo, tal como se observa en la siguiente figura.
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 48
3.4. Evaluación económica de la propuesta
La evaluación económica de la propuesta se basa en calcular los siguientes indicadores
económicos:
TIR (Tasa Interna de Retorno)
VAN (Valor Actual Neto)
PAYBACK (Periodo de Recuperación de la Inversión)
B/C (Coeficiente Beneficio Costo)
Tabla 26. TIR Y VAN.
Costo No Producido $525.530,99
INVERSION $78.000
PERIODO INCREMENTO AHORRO
AÑO 0 $-78.000
AÑO 1 5% $26.276,6
AÑO 2 10% $49.925,54
AÑO 3 15% $71.340,97
Total TIR 33%
VAN $199.216,62 Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor
Al obtener un Valor Actual neto de $ 199.216.62 y al ser mayor que la Inversión Fija de
$ 78.000, se determina que el Plan de Mejoramiento de la Productividad de resina para
látex es factible en su implementación, así mismo al obtener una Tasa Interna de Retorno
del 33% y al ser mayor que la tasa del 10%, se determina que el Plan de Mejoramiento de
la Productividad de resina para látex es factible en su implementación.
3.4.1. Payback
Mediante el análisis del Valor Actual Neto, se procede a realizar el cálculo del Periodo
de Recuperación de la Inversión en la siguiente tabla.
Tabla 27. PAYBACK.
PERIODO FLUJO
ACUMULADO
FLUJO-
INVERSION
AÑO 1 $26.276,60 $51.726,40
AÑO 2 $76.202,14 $1,02
AÑO 3 $174.543,11 $-69.143,11
Total PAYBACK 2
Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 49
Al obtener el Periodo de Recuperación de la Inversión (PAYBACK) de
aproximadamente 2. Años y al ser menor que el periodo de financiamiento, se determina
que el Plan de Mejoramiento de la Productividad de resina para látex es factible en su
implementación
3.4.2. Beneficio costo de la propuesta
Luego de haber obtenido los indicadores tales como:
VAN = $ 199.216,62
TIR = 33%
PAYBACK = 2,años
Se procede a calcular el coeficiente beneficio costo a través de la siguiente formula:
B/C = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑡𝑜
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑗𝑎
B/C = $ 199.216,23
$ 78000
B/C = 2,5
Al obtener un coeficiente de 2,5 y al ser mayor que 1, se determina que el Plan de
Mejoramiento de la Productividad de resina para látex es factible en su implementación.
3.5. Conclusiones
Luego de haber realizado el estudio referente al Mejoramiento de la Productividad de
resina para látex en una empresa de Polímeros de la Ciudad de Guayaquil, se concluye:
Luego de determinar los procesos claves de la empresa, se procedió a detallar el
diagrama de bloques de procesos y las etapas del proceso para elaborar la resina para látex,
así como los diagramas de flujo de procesos de mantenimiento correctivo y preventivo de
los equipos de producción existentes en la empresa de Polímeros.
Se determinó que trabajando al 100% de efectividad productiva la Empresa de
Polímeros en su Línea Nº 2 caso de estudio, tiene una capacidad de producción de 4320
ton/año (360000 kg/Mes,)
Mediante Árbol de causa del problema se plantean estrategias debido a los factores
descritos anteriormente, cabe resaltar que la empresa de Polímeros en los últimos años ha
tenido problemas relacionados al paro de la producción debido al fallo de los equipos, para
ello se plantea como estrategia el Plan de mejoramiento de la productividad de resina para
látex en la empresa de Polímeros.
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 50
Mediante el Diagrama Pareto planteando como existen incremento de tiempos
improductivos en la producción de resina para látex debido a causas como a falla de los
operadores al manejar los equipos de producción.
Por medio de las 688 horas perdidas en los procesos operativos por el fallo de los
equipos de producción, se obtiene un impacto económico negativo por paralización de la
mano de obra directa, paralización de la mano de obra indirecta, la fabricación perdida por
la fallas de los equipos y mantenimientos correctivos de $ 525.530,99.
A través de la propuesta referente a un Plan de Mejoramiento de la Productividad de
resina para látex en la empresa de Polímeros se cuenta con una Inversión Total de $ 78000,
con un coeficiente beneficio costo de 2,5 haciendo factible su implementación.
3.6. Recomendaciones
Luego de haber realizado el estudio referente al Mejoramiento de la Productividad de
resina para látex en una empresa de Polímeros de la Ciudad de Guayaquil, se recomienda:
Asumir por la gerencia la necesidad de implementar la propuesta de mejora.
Realizar evaluaciones de aptitudes operacionales por parte de los trabajadores de la
empresa.
Verificar el estado progresivo de los equipos de producción en lo que respecta a su
funcionamiento.
Realizar propuestas de mejora en otras áreas de la empresa.
Involucrar al personal de mantenimiento en las capacitaciones referentes al
mantenimiento autónomo.
Hacer concientizar a los trabajadores operativos de la importancia de implementar
el mantenimiento autónomo cuando es necesario.
ANEXOS
Anexos 52
Anexo Nº 1.
Organigrama General de la empresa
Información tomada de la empresa de Polímeros. Elaborado por el autor
Anexos 53
Anexo Nº 2.
Equipos de la Unidad Nº 2
Información tomada de la empresa de Polímeros. Elaborado por el autor
Anexos 54
Anexo Nº 3.
Plan maestro de mantenimiento
Información tomada de la empresa de Polímeros. Elaborado por el autor
Anexos 55
Anexo Nº 4.
Ficha de proceso de mantenimiento
Información tomada de la empresa de Polímeros. Elaborado por el autor
Anexos 56
Anexo Nº 5.
Ficha técnica de equipos
Información tomada de la empresa de Polímeros. Elaborado por el autor
Bibliografía
Alvarado, J. (2017). Ventajas de la productividad.
Arias, M. (2012). PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL . Lima.
Aviles, F. (2017). Planificación de la producción.
Bazurto, G. (2012). Plan de Implementacion de Mantenimiento Preventivo.
Cardenas, L. (2016). Objetivos del Mantenimieno Productivo Total.
Cardenas, M. (2017). Análisis de la producción,.
Casierra, S. (2015). Puntos principales del TPM.
Cedeño, J. (2018). Beneficios de la productividad.
Choez, A. (2017). Análisis de la productividad.
Constante, J. (2014). Mejoramiento de la Produccion de una Planta Embotelladora de
cerveza Super Linea de Cerveceria Nacional. Guayaquil.
Cortez, D. (2014). Importancia del Mantenimiento Industrial.
Espin, C. (2018). Productividad en las empresas.
Fernandez, R. (2016). Mantenimiento Productivo Total.
Flores , A. (2016). Gestion del Mantenimiento Preventivo. Ingenieria Industrial, 12.
Flores, M. (2016). Causas que reducen la productividad.
Galarza, D. (2016). Importancia de la Productividad.
González, L. (2016). Propuesta de mejora del procesos productivo en la fábrica de
pinturas ALCOR S.A. Bogotá.
Jimenez, M. (2016). Factores de la productividad.
Loor, X. (2017). Mantenimiento Productivo Total.
Lopez, B. (2014). Mantenimiento Industrial.
Lopez, F. (2009). El Mantenimiento Preventivo en lo equipos industriales.
Lopez, W. (2018). Importancia del Mantenimiento Productivo Total.
Mejia, J. (2018). Diseñar un Programa de Mantenimiento Preventivo en el área de
producción de una empresa metalmecánica.
Mendez, H. (2010). Importancia del Mantenimiento Preventivo.
Mendienta, S. (2009). Programa de Mantenimiento Preventivo.
Miranda, C. (2015). Mapa de procesos.
Miranda, F. (2015). La Producción en las diferentes industrias manufactureras .
Bibliografía 58
Monsalve, G. (2009). Metodologia del Mantenimiento. CES Medicina Veterinaria y
Zootecnia, 138.
Montero, X. (2006). Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad.
Morales, E. (2015). Parametros para aumentar la productividad.
Moreira, A. (2015). Indicadores de la productividad.
Moreira, C. (2015). Importancia de la producción.
Navas, A. (2016). Medición de la productividad.
Ortega, O. (2017). Control de la producción.
Pereira, G. (2015). La organización y su productividad.
Perez, C. (2008). Estrategia del Mantenimiento.
Perez, C. (2018). Mejoramiento de la producción en el área de peletizado de polietileno de
la empresa SUNCHODESA CITA LTDA . Guayaquil.
Perez, F. (2015). Aseguramiento de la calidad .
Pichizaca, F. (2017). Propuesta para reducir los tiempos improductivos en el proceso de
fermentación y secado de cacao en la empresa UZCATIMPORT S.A. Guayaquil.
Plaza, R. (2011). Programacion del Mantenimiento Preventivo.
Reyes, G. (2015). Mejora de la productividad.
Rodriguez, V. (2010). Analisis e Implementacion del Programa de Mantenimiento
Preventivo en el parque automotor de la Corporacion Nacional de Electrificacion
Regional Santa Elena. Santa Elena.
Roldan, S. (2018). Fases de la producción.
Sacristán, F. R. (2014). Elaboración y optimización de un plan de mantenimiento
preventivo. Tecnica Industrial, 1.
Sanchez, M. (2013). Sistema de Mantenimiento Preventivo.
Suarez, G. (2016). Pilares del Mantenimiento Productivo Total.
Toala, J. (2015). Análisis del TPM.
Tumbaco, E. (2017). Plan de Mantenimiento Preventivo aplicado a Sistema Extrusor de
Aluminio Sutton.
Valdes, J. (2009). Diseño de un plan de mantenimiento preventivo-predictivo aplicando a
los equipos de la empresa Remaplast. Cartagena.
Valencia, E. (2007). Evolucion del Mantenimiento.
Vasquez, M. (2011). Tipos de Fiabilidad.
Verdugo, F. (2009). Mantenimiento Planificado en la Industria. Tecnica Industrial, 2.