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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN
SEMINARIO
TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
INGENIERO INDUSTRIAL
ÁREA SISTEMAS PRODUCTIVOS
TEMA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.
AUTOR GARCIA PAREDES JOSÉ ALBERTO
DIRECTOR DE TESIS ING. IND. BARRIOS MIRANDA JOSÉ
2010 – 2011 GUAYAQUIL – ECUADOR
2
“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestos en esta
Tesis corresponden exclusivamente al autor”.
..................................................................
García Paredes José Alberto
C. I.: 092371438 – 0
3
DEDICATORIA
El presente trabajo investigativo está dedicado a Dios, a mis padres y herma-
nos, que han sido quienes me han ayudado desde un principio, para lograr mi prin-
cipal objetivo, que ha sido el de incorporarme como profesional en la carrera de
Ingeniería Industrial.
4
AGRADECIMIENTO
Primero a Dios, a mis padres y hermanos, que durante mi carrera académico
han sido un pilar muy importante, ya que han estado siempre en los momentos
emotivos, en los buenos y malos momentos, por ellos, espero seguir cosechando
muchos éxitos en mi vida personal y profesional.
Además, doy un agradecimiento especial a la empresa Universal Swett In-
dustries S. A., ya que supo valorar y comprender el trabajo que he estado realizan-
do para proponer una mejora continua al área estudiada, y, ponerla en marcha, es
decir, para no tener la presente investigación como un estudio más.
Finalmente, agradezco mucho a aquellas personas que fueron muy importan-
tes en mi crecimiento personal, dándome sanos consejos para practicarlos en mi
vida personal, académica y profesional.
5
ÍNDICE GENERAL
Pág.
Prólogo. 1
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
No. Descripción Pág.
1.1 Antecedentes. 2
1.2 Contexto del problema. 3
1.2.1 Datos generales. 3
1.2.2 Localización. 4
1.2.3 Identificación con el CIIU. 4
1.2.4 Productos. 4
1.2.5 Filosofía estratégica. 5
1.2.6 Descripción general del problema. 6
1.3 Objetivos. 6
1.3.1 Objetivo general. 6
1.3.2 Objetivos específicos de la empresa. 7
1.3.3 Objetivos específicos de la investigación 7
1.3.4 Política de la Calidad. 7
1.4 Justificativos. 8
1.5 Delimitación de la investigación. 8
1.6 Marco teórico. 9
1.7 Metodología. 12
6
CAPÍTULO II
SITUACIÓN ACTUAL
No. Descripción Pág.
2.1 Recursos productivos. 14
2.2 Procesos de producción. 20
2.3 Capacidad de producción. 22
2.4 Registro de problemas. 25
CAPÍTULO III
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
No. Descripción Pág.
3.1 Análisis de datos e Identificación de problemas. (Diagrama Causa
Efecto, Ishikawa, Pareto, Fuerzas de Porter, FODA, etc.). 36
3.1.1 Análisis del problema “obsolescencia de máquinas envolvedoras”
mediante el diagrama de Ishikawa. 37
3.1.2 Análisis de Pareto del problema “obsolescencia de
máquinas envolvedoras”. 39
3.2 Impacto econômico de problemas. 43
3.3 Diagnóstico. 43
CAPÍTULO IV
PROPUESTA
No. Descripción Pág.
4.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas. 45
4.1.1 Alternativas de solución para el problema “Obsolescencia de las
máquinas envolvedoras”. 46
4.1.1.1 Alternativa de solución “A”. 47
7
4.1.1.2 Alternativa de solución “B”. 48
4.2 Costos de alternativas de solución. 50
4.2.1 Costo de alternativa de solución ”A”. 50
4.2.2 Costo de alternativa de solución ”B”. 50
4.3 Evaluación y selección de alternativas de solución. 53
4.3.1 Análisis comparativo. 53
4.3.2 Ventajas y desventajas. 59
4.3.3 Actividad complementaria. 64
4.3.4 Aporte e incidencia de la propuesta en el desarrollo de las
actividades de la empresa. 66
CAPÍTULO V
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
No. Descripción Pág.
5.1 Plan de inversión y financiamiento. 76
5.1.1 Inversión fija. 76
5.1.2 Costos de operación. 77
5.1.3 Inversión total. 77
5.1.4 Financiamiento. 78
5.1.5 Amortización de la inversión crédito financiado. 79
5.2 Evaluación financiera. 80
5.2.1 Tasa Interna de Retorno (TIR). 82
5.2.2 Valor Actual Neto (VAN). 83
5.2.3 Periodo de recuperación del capital. 85
5.2.4 Coeficiente Beneficio / Costo. 86
5.2.5 Evaluación de la alternativa de la solución “B”. 87
8
CAPÍTULO VI
PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA
No. Descripción Pág.
6.1 Planificación y cronograma de implementación. 90
CAPÍTULO VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
No. Descripción Pág.
7.1 Conclusiones. 95
7.2 Recomendaciones. 96
Glosario de términos. 97
Anexos. 98
Bibliografia. 113
9
ÍNDICE DE CUADROS
No. Descripción Pág.
1 Recursos tecnológicos. 14
2 Composición y costo de 1 Kg. De caramelo duro. 16
3 Costos de material de empaque para caramelo duro. 17
4 Producción: línea caramelo duro, año 2009. 18
5 Producción histórica y actual. Caramelos duros. 19
6 Capacidad instalada de la máquina empacadora del área de
Caramelos duros. Por minuto. 22
7 Capacidad instalada de las 14 máquinas envolvedoras del área de
Caramelos duros. 23
8 Tiempo improductivo de máquinas envolvedoras. 2009. 26
9 Tiempo improductivo envolvedoras. 1er semestre 2010.
Producto menta glacial. 27
10 Costo de horas hombres y costo de horas máquinas. 29
11 Matriz de horas improductivas en máquinas envolvedoras. 30
12 Matriz de costos del desperdicio. 31
13 Matriz de costos 2010. Desperdicio y tiempo improductivo. 32
14 Eficiencia de los equipos del área de confitería. 33
15 Matriz de horas improductivas. Máquinas de la línea de
caramelos duros. 35
16 Análisis de frecuencia de horas improductivas del primer
Semestre del 2010, Generado por el problema “obsolescencia de las
Máquinas envolvedoras”. 39
17 Análisis de horas improductivas por causas de ocurrencia del problema
“Obsolescencia de las máquinas envolvedoras”. Primer semestre
Del 2010. 41
18 Alternativas de solución para el problema “obsolescencia de las
Maquinarias”. 46 19 Características de las máquinas envolvedoras propuestas. 48
10
No. Descripción Pág.
20 Costos de alternativa de solución “A”. 50
21 Costos de alternativa de solución “B”. 51
22 Cronograma de mantenimiento de las máquinas envolvedoras. 52
23 Análisis de costos anuales de la alternativa de solución “A”
Correspondiente al reemplazo de maquinarias envolvedoras. 54
24 Análisis de costos anuales de la alternativa de solución “B”
Correspondiente a la reparación de maquinarias
envolvedoras actuales. 56
25 Cuadro comparativo de costos de alternativas de solución comparados
Con la situación actual. 57
26 Evaluación de alternativas de solución. 57
27 Ventajas de adquirir nuevas máquinas envolvedoras y
Desventajas de reparar las actuales. 59
28 Actividades propuestas para la implementación de máquinas
Envolvedoras nuevas. 60
29 Cronograma de la inducción técnica para los operadores de las
Máquinas envolvedoras. 65
30 Capacitación técnica de los operadores. 66
31 Capacidad propuesta de las máquinas envolvedoras. 67
32 Aumento de la capacidad de la planta. 68
33 Tiempo de mantenimiento por máquina. 69
34 Costos por ahorros anuales de mano de obra. 70
35 Ahorro por desalojo de mano de obra. 71
36 Ahorro a obtener con la implementación de la alternativa de reemplazo
De 14 máquinas envolvedoras obsoletas por 3 máquinas nuevas. 71
37 Indicadores de la propuesta. 72
38 Inversión fija. 76
39 Costos de operación anuales. 77
40 Inversión total. 78
41 Datos del crédito financiero. 78
42 Amortización del crédito financiado. 79
11
No. Descripción Pág.
43 Costos por intereses anuales. 80
44 Balance económico de flujo de caja. 81
45 Comprobación de la Tasa Interna de Retorno (TIR). 82
46 Comprobación del Valor Actual Neto (VAN). 84
47 Periodo de recuperación del capital. 85
48 Inversión fija y costos de operación. 87
49 Balance económico de flujo de caja. 88
50 Periodo de recuperación del capital. 88
51 Cuadro comparativo de alternativas “A” y “B”. 89
52 Informe de actividades. 93
12
ÍNDICE DE GRÁFICOS
No. Descripción Pág.
1 Árbol de decisiones. 10
2 Producción caramelo duro año 2009. Toneladas. 18
3 Producción histórica caramelo duro. Toneladas. 19
4 Capacidad instalada en el área de caramelos duros. 24
5 Diagrama causa efecto. 38
6 Diagrama de Pareto. 40
7 Diagrama de Pareto de causas. 42
8 Programación CPM para la implementación de la propuesta. 61
9 Diagrama de Gantt CPM. 62
10 Diagrama causa y efecto de la situación mejorada. 75
11 Diagrama de Gantt. 91
13
ÍNDICE DE ANEXOS
No. Descripción Pág.
1. Croquis de Universal Swett Industries S. A. 99
2. Organigrama de Universal Swett Industries S. A. 100
3. Distribución actual de Planta Caramelería. 101
4. Diagrama de Flujo. 102
5. Diagrama de análisis del Proceso. Menta Glacial. 103
6. Diagrama de análisis del Proceso. Leche Miel. 105
7. Diagrama de análisis del Proceso. Ye – Ye. 107
8. Registro de frecuencia de paralizaciones de máquinas envolvedoras.
Enero – Junio 2010. 109
9. Distribución propuesto de Planta Caramelería. 110
10. Proforma y características de máquinas envolvedoras. 111
14
RESUMEN
Tema: Mejoramiento de la productividad en la empresa Universal Sweet In-dustries S. A. Autor: García Paredes José Alberto.
El objetivo de la presente tesis de grado es: Mejorar la productividad del área de confitería de la empresa Universal Swett Industries S. A. y plantear una pro-puesta de mejora para aumentar la capacidad de la planta y reducir el desperdicio. Para diagnosticar la situación actual de la empresa, se ha analizado los procesos productivos del área de caramelos duros, para lo cual se han utilizando diagramas de operaciones, de flujo, de distribución de planta y herramientas de diagnóstico, como diagramas de Ishikawa y Pareto, con los cuales se detectó los principales problemas que afectan a esta sección, que conciernen al bajo nivel de eficiencia en la elaboración del producto en mención, debido a los daños en las máquinas en-volvedoras, que son ocasionados a su vez por la obsolescencia de sus principales mecanismos, cuyo efecto son los tiempos improductivos y desperdicio observado, lo que ha traído como consecuencia pérdidas anuales por $223.515,40. La pro-puesta para enfrentar los problemas se refiere a la aplicación de la Teoría de Deci-siones, escogiendo la alternativa de solución de reemplazar 14 máquinas envolve-doras obsoletas por 3 máquinas envolvedoras nuevas, mediante un Método del Camino Crítico (CPM) que contemple su implementación de manera técnica y secuencial, para evitar paralizaciones de la planta, operando además con la teoría de decisiones, para determinar el incremento de la eficiencia desde 78,23% a 85%, es decir, 6,77% de incremento, evidenciando con ello la factibilidad técnica de la opción escogida. La inversión total para el reemplazo de 14 máquinas envolvedo-ras obsoletas por 3 equipos nuevos asciende a la cantidad de $340.762,80, corres-pondiendo la inversión fija el 94,57% ($322.250,00) y a los costos de operación el 5,43% ($18.512,80), que será recuperado en 2 años, generando una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 62,62% y un Valor Actual Neto (VAN) de $770.579,18, lo que demuestra la factibilidad técnica – económica de la alternativa escogida como solución al problema.
………………………………….……. ..................................................... García Paredes José Alberto Ing. Ind. Barrios Miranda José
C. I. 092371438 – 0 Tutor
15
PRÓLOGO
El objetivo de la presente tesis de grado es mejorar la productividad del área
de confitería en la línea de confitería de la empresa Universal Swett Industries S.
A. y plantear una propuesta de mejora para aumentar la capacidad de la planta y
reducir los indicadores de desperdicio y el impacto negativo que genera el cuello
de botella en esta sección de la planta.
Para la elaboración de la presente investigación, se ha realizado un análisis
del proceso productivo para la fabricación de caramelos duros, utilizando metodo-
logías como los diagramas de análisis del proceso, de Ishikawa y de Pareto, para el
diagnóstico e identificación de los problemas, mientras que para la propuesta, se
ha empleado la Teoría de Decisiones y el Método del Camino Crítico (CPM), para
el planteamiento de alternativas de solución, evaluando la alternativa de solución
escogida, mediante los indicadores financieros, TIR, VAN, tiempo de recupera-
ción de la inversión y coeficiente beneficio costo.
La presente Tesis está clasificada en dos partes: Primero se realiza un análi-
sis de la situación actual, previo a la determinación de los antecedentes, justificati-
vos y objetivos de la investigación, para luego, efectuar un diagnóstico de los prin-
cipales problemas, con base en herramientas de ingeniería, los cuales aportan re-
sultados cualitativos y cuantitativos que servirán para la detección de las causas
que ocasionan la problemática de mayor relevancia; mientras que, en la segunda
parte, se ha desarrollado una propuesta técnica, que se basa en la aplicación del
método del camino crítico (CPM), posteriormente se cuantifica y se evalúa
económicamente la solución planteada, para emitir las conclusiones y recomenda-
ciones en el capítulo final, seguido del glosario, anexos y bibliografía.
La información se ha obtenido, de fuentes primarias y secundarias absoluta-
mente confiables, como registros de la empresa Universal Swett Industries S. A.,
textos especializados en la materia de Sistemas Productivos.
16
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1.1 Antecedentes
Cuando arribaron a Guayaquil los hermanos Juan Bautista y Emilio Segale,
nadie imaginó que se convertirían en artífices de una de las más grandes industrias
alimenticias de nuestro país y una de las 25 más grandes de Latinoamérica.
En el año de 1889, adquirieron una pequeña fábrica llamada La Universal, y
al poco tiempo tales productos como el chocolate en barra, las galletas con doble
sabor, entre otros se convirtieron en los preferidos por los habitantes del Guayaquil
antiguo. En 1906, se une a los hermanos Segale, su primo Domingo Norero
Cerruti, creando la sociedad Segale Hermanos y Cía.
En 1911, el Señor Emilio Segale retorna Al país europeo de la Italia, cedien-
do su participación a Domingo Norero, creándose la sociedad Segale Norero S.A.
En 1927, se construye una nueva planta y se forma La Universal Segale Norero y
Cía.
En 1969, se inaugura en el sur de Guayaquil, la planta de Galletería, Waffers
y coberturas de chocolates (Bañados), quedando la producción de Fideos,
Caramelos, Toffees, Chocolates y Cocoas en la otra Planta, localizada en el centro
de Guayaquil. En el año 1993 La Universal es adquirida en su totalidad por el Dr.
Domingo Norero Bozzo.
A finales de 1996 La Universal vende 12 marcas y su planta de Galletas,
Bañados y Waffer a la Multinacional Nestle, convirtiéndose en una las transac-
ciones más importantes realizadas en el Ecuador.
17
En Febrero de 1999, La Universal vende el total de las marcas de galletas a
la Multinacional Nestlé y se concentra en la producción y distribución de fideos,
caramelos, toffees y chocolates, Bañados, Cocoas, y semielaborados de cacao.
La planta cerró a inicios del 2002 por falta de liquidez de los anteriores
dueños, y en septiembre del 2005 fue adquirida por Nobis, de propiedad de la Sra.
Isabel Noboa, tomando la razón social de Universal Sweet Industries a los ex
empleados por unos 6 millones de dólares, con los cuales ellos recibieron sus li-
quidaciones. Asimismo.
Nobis hizo una inversión adicional para volver activa nuevamente la fábrica
que lideró la producción de dulces durante mucho tiempo.
1.2 Contexto del problema
1.2.1 Datos generales
La Universal es una de las grandes empresas de confitería en el Ecuador,
reconocida por su amplia gama de productos y por ser generadora de fuentes de
trabajo, pone en funcionamiento una planta para la fabricación de chupetes y
chicles, aumentando así sus líneas de producción y la gama de productos que ofer-
ta a sus consumidores. Esta industria está dedicada a la manufactura de confitería
de diversas gamas, contando con líneas de galletería, bombonería, dulces y confi-
tería en general.
Cuenta con el soporte de Maquila “ICAPEB” en la ciudad de Quito quienes
colaboran ayudan con la producción de caramelos, debido a una gran demanda de
mercado que nuestra línea no puede cumplir.
Es una empresa cuyo objetivo de mercado no solamente es captar clientes a
nivel nacional, sino que cuenta con participación internacional, en mercados como:
Colombia, Perú, Panamá, EE.UU. España, dejando así, en alto el nombre de
nuestro país Ecuador.
18
1.2.2 Localización
La empresa se encuentra localizada al sur de la ciudad de Guayaquil,
provincia del Guayas, específicamente en las calles Eloy Alfaro 1103 y Gómez
Rendón. (Ver anexo No. 1).
1.2.3 Identificación con el CIIU
La identificación con el CIIU es: 3119 (Industria Chocolatera y confitera).
1.2.4 Productos
Los productos que elabora la empresa son los siguientes:
Manicho.
Palito.
Bombón surtido (Bombón leche y Gianduia).
Croquetas (Superior, Manicho, Menta).
Cocoas o también llamado polvo modificador en diferentes presentaciones
como son: (15, 12, 180, 200, 450, y 500 gr.), según su necesidad y debido al
mercado.
También cuenta con la línea de caramelería, en la que se elaboran la
siguiente gama de caramelos, sean duros o blandos:
Duros: Blandos:
Menta Glacial Bambolina
Fresa Universal Crema Rhun
Ye – Ye (Mandarina, Fresa, Naranjilla) Zumos
Leche Miel Tropicales y Toffes Dobles
Los productos son conocidos como caramelos duros o blandos, por su
textura y características organolépticas.
19
También se elaboran los bombones relleno o más conocidos como
“Huevitos”, en diferentes presentaciones comerciales. Además, que se han
desarrollado líneas como por ejemplo: Chicle (Menta Glacial), Bombón manicho,
Chupetes (Ye – Ye).
1.2.5 Filosofía estratégica
Misión. – “Incrementar permanentemente la percepción de valor de sus
productos en el mercado, trabajando con procesos seguros, responsables con el
medio ambiente, preservando la calidad del producto durante la cadena de
abastecimiento en un ambiente de trabajo satisfactorio y estable para nuestros
colaboradores”.
Visión:
“Ser una organización orientada a satisfacer y superar las expectativas de
nuestros consumidores tanto en sus necesidades funcionales como
emocionales.
Que basa su crecimiento en el desarrollo de sus marcas orientada al mercado
de consumo masivo de golosinas.
Que busca liderar todas las categorías y mercados en los que participa
Que considera que la excelente calidad de sus productos es una condición no
negociable.
Que considera al talento humano como su principal contribución.
Que busca generar utilidad en forma eficiente y creativa.
Somos una organización que basa todas sus acciones en los valores”.
Estructura organizacional. – Toda organización debe desarrollar sus
actividades a dentro de un marco jerárquico a través del cual las actividades deben
desarrollarse de forma ordenada y con criterio basados en el buen desempeño de
cada una de sus partes o departamentos implicados. La misma debe estar lo mas
explicita posible, de tal manera se eliminan malos entendidos y las tareas quedan
plenamente definidas entre sí; de esta manera será mas precisa y responsable toda
20
actividad que conlleve a la organización a estar en lugares estelares dentro de un
mercado competitivo y globalizado. (Ver anexo No. 2).
1.2.6 Descripción general del problema
La empresa busca la mejora continua de sus procesos y una de las formas de
contribuir a ello, es estar siempre a la vanguardia de la tecnología, sin embargo, el
desperdicio de la línea de confitería de caramelos duros, es muy alto, que oscila en
el 5% de scrap, lo que está afectando la eficiencia de la planta, en la referida
sección.
El desperdicio en esta línea obedece a la “obsolescencia de varias
maquinarias” de la producción, como son las envolveradoras y las troqueladoras,
las cuales serán detalladas en el segundo capítulo de la presente investigación,
estas datan de 1960, es decir, tienen más de 40 años operando, por lo que el
mantenimiento que se proporciona a dichos equipos, no puede cumplir con el
objeto de conservarlos y mantenerlos en óptimo estado para la utilización de los
recursos y la eliminación del despilfarro.
Además, que la planta no solo se ve afectada por el desperdicio de productos
y de material semielaborado, sino también por los “paros no programados”, que
serán analizados en el siguiente capítulo.
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo general
Objetivo de la empresa. – Se ha descrito el siguiente:
“Optimizar los sistemas productivos, cumpliendo a cabalidad con los
requisitos técnicos y legales, con el firme propósito de incrementar de manera
sostenida el nivel de satisfacción de los consumidores, a través de la manufactura y
distribución de productos inocuos y de excelente calidad”.
21
Objetivo de la investigación. – Se ha descrito el siguiente objetivo de la
investigación:
Mejorar la productividad del área de confitería en la línea de confitería de la
empresa Universal Swett Industries S. A. y plantear una propuesta de mejora para
aumentar la capacidad de la planta y reducir el desperdicio.
1.3.2 Objetivos específicos de la empresa
“Lograr la eliminación total o parcial de no conformidades en los productos.
Lograr la inocuidad del producto.
Implementar mejoras continuas en la planta de producción.
Mantener personal con formación y capacitación para mejorar continuamente
los procesos que afectan a la calidad de los productos.
Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes.
Incrementar la participación de la empresa en el mercado”.
1.3.3 Objetivos específicos de la investigación
Reemplazar las maquinarias envolvedoras obsoletas que generan desperdicio y
tiempo improductivo.
Balancear la línea de caramelos duros para que los equipos utilicen al máximo
su capacidad de producción, mejorando la eficiencia del área.
Estandarizar el proceso productivo de elaboración de caramelos duros, con
base en el diseño de diagramas de procesos con el método mejorado.
Capacitar al recurso humano para que incremente su rendimiento al operar
equipos con tecnología moderna.
1.3.4 Política de la Calidad
“Somos Universal Swett Industries S. A., y tenemos el compromiso de
fabricar y comercializar chocolates, caramelos, cocoa en polvo y recubiertos de
chocolates de la más alta calidad para la satisfacción de nuestros clientes
22
consumidores, cumpliendo las leyes y normas aplicables, buscando la mejora
continua para el beneficio de todos nuestros colaboradores, la sociedad y el medio
ambiente”.
1.4 Justificativos
A petición de la alta dirección, esta investigación se realizará en el área de
caramelos duros donde se ha presentado la problemática de la “obsolescencia de
las máquinas envolvedoras”, que ha ocasionado gran cantidad de desperdicio el
cual oscila entre el 5% al 6% según la información proporcionada por el Jefe de
Producción, por lo que la empresa ha obtenido ingentes pérdidas económicas,
derivadas por los altos volúmenes de scrap en la sección en referencia, generando
cuellos de botella que afectan a los demás equipos del área de caramelos duros que
no pueden utilizar su máxima capacidad.
Esto significa que el área de caramelos duros requiere una mejora en sus
recursos tecnológicos incrementar la productividad, lo que se justifica por las
siguientes razones:
a) Se mejorará la eficiencia del sistema de producción.
b) Será de gran utilidad incrementar la productividad reduciendo costos de los
productos.
c) Beneficiará a la organización porque reducirá las pérdidas económicas, al
disminuir el scrap.
d) Es relevante porque permitirá utilizar las herramientas de Ingeniería,
relacionadas con la Gestión de la Producción.
1.5 Delimitación de la investigación
La presente investigación está delimitada en la línea de confitería, en el área
de caramelos duros de Universal Sweet Industries S. A., en lo referente a la
disminución del desperdicio, mediante la automatización industrial y el estudio de
métodos.
23
1.6 Marco teórico
El marco teórico se refiere a la doctrina que abarca las metodologías del área
de Ingeniería, que serán aplicadas en cada uno de los capítulos de la presente
investigación.
Eli Goldrat (2000), en su texto denominado “La Meta”, al referirse a la teoría
de restricciones considera:
Restricción es todo aquello que impida el logro de la meta del
sistema o empresa. Se identifican 2 tipos de restricción:
Restricciones físicas que normalmente se refieren al
mercado, el sistema de manufactura y la disponibilidad de
materias primas.
Restricciones de política que normalmente se encuentran
atrás de las físicas.
Secuencia de pasos de mejora depende del tipo de
restricción a analizar. (Pág. 18).
a) Teoría de Toma de decisiones. – Es un estudio formal sobre la toma de
decisiones. Los estudios de casos reales, que se sirven de la inspección y los
experimentos, se denominan teoría descriptiva de decisión; los estudios de la
toma de decisiones racionales, que utilizan la lógica y la estadística, se llaman
teoría preceptiva de decisión.
Gustavo Velásquez Mastreta (1996) dice:
La toma de decisión es también un proceso durante el cual la
persona debe escoger entre dos o más alternativas. Todos y
cada uno de nosotros pasamos los días y las horas de nuestra
vida teniendo que tomar decisiones. Algunas decisiones
tienen una importancia relativa en el desarrollo de nuestra
vida, mientras otras son gravitantes en ella. En los
administradores, el proceso de toma de decisión es sin duda
una de las mayores responsabilidades. (Pág. 97).
24
Miller (2000) expresa:
Los modelos de criterios de decisión:
Certeza: Sabemos con seguridad cuáles son los efectos de
las acciones.
Probabilidad o Riesgo: No sabemos qué ocurrirá tomando
determinadas decisiones, pero sí sabemos qué puede
ocurrir y cuál es la probabilidad de ello.
Incertidumbre estructurada: No sabemos qué ocurrirá
tomando determinadas decisiones, pero sí sabemos qué
puede ocurrir de entre varias posibilidades.
Incertidumbre no estructurada: En este caso no sabemos
qué puede ocurrir ni tampoco qué probabilidades hay
para cada posibilidad. Es cuando no tenemos ni idea qué
puede pasar. (Pág. 188).
GRÁFICO No. 1
ÁRBOL DE DECISIONES.
Fuente: Velásquez Mastreta Gustavo (1996), Dirección de la Producción, Edit. Limusa, 12ava Edición, México D. F. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
Las etapas de la toma de decisión (ver gráfico No. 1) para dar solución a un
problema son:
1. Identificación y diagnóstico del problema.
2. Generación de soluciones alternativas.
Problema
Alternativa A
Alternativa C
Implantación de decisión
Evaluación de alterna-
tivas
Selección de Alternativa más conve-
niente Alternativa B
25
3. Selección de las mejores alternativas.
4. Evaluación de alternativas.
5. Evaluación de la decisión.
6. Implantación de la decisión.
b) Innovación tecnológica. – ¿Cuáles eran las estrategias en la época de
sustitución de importaciones? Eran reactivas y corto placistas. Reactivas ¿a
qué? A las políticas del gobierno. Corto placistas ¿por qué? Porque si uno está
dispuesto a reaccionar ante políticas cambiantes y ante funcionarios
cambiantes, tiene que operar en el corto plazo. Y tenía sentido hacer eso
porque era rentable. La protección, los subsidios, el PVP, el financiamiento
blando y los incentivos de distinto tipo garantizaban un buen retorno a quienes
siguieran las pautas gubernamentales.
Por otra parte, no había casi exportaciones. Las empresas estaban orientadas
a mercados cautivos y restringidos, es decir al mercado nacional. Esa era la idea.
Así era el modelo de sustitución de importaciones.
José Márquez (2000) considera:
El mercado, por definición, era el mercado interno. Si
alguien exportaba era poco, era con subsidios y, en general,
se trataba de excedentes y de una porción mínima de la
producción. Por lo tanto, no había modo de medir la
competitividad. De paso, muchos de los contratos firmados
con los proveedores de tecnología prohibían la exportación.
(Pág. 202).
El cambio tecnológico era pautado por esos mismos proveedores, de tal
manera que la estrategia de la empresa en cuanto a productos y cambios
tecnológicos estaba definida por la casa matriz o el proveedor tecnológico.
En el sector productivo de la confitería, se ha podido apreciar un cambio
innovador en lo que se refiere a la envoltura de caramelos, la cual ha se ha
26
originado de la evolución tecnológica de las máquinas envolvedoras, cuyos
fabricantes, con el objetivo de incrementar la capacidad de producción, han
emprendido mejoras sustanciales, que están siendo aprovechadas por un porcentaje
considerable de industrias dedicadas a la elaboración de productos de confitería,
tanto a nivel nacional, como internacional.
Los principales productores de este tipo de tecnología, provienen del
continente europeo, quienes a través de manuales técnicos, dejan constancia del
cambio paradigmático que ha beneficiado a todo el sector de la industria de la
confitería.
1.7 Metodología
La metodología de la investigación utiliza la metodología de campo y
bibliográfica.
De campo, porque se utiliza información a través de las entrevistas al Jefe de
Producción y la observación directa de los procesos productivos en el área de
caramelos duros de la línea de confitería, para elaborar el diagnóstico de la
situación actual del área de caramelos duros.
Bibliográfica, porque se fundamenta en los registros de la línea de confitería,
sección caramelos duros, y de la información de textos especializados en la
materia de Gestión de la Producción e información del Internet, acerca de la
tecnología para la elaboración de caramelos duros.
Los pasos a seguir en la presente investigación, son los siguientes:
Recopilación de la información de la empresa, a través de fuentes primarios
(entrevistas, observación directa) y/o secundarias (registros y textos).
Análisis y procesamiento de la información recopilada, utilizando cuadros y
gráficos estadísticos, así como diagramas de proceso.
Elaborar un diagrama causa efecto para poder identificar los problemas que
afectan la productividad del área de caramelos duros.
27
Elaborar un estudio de propuesta o alternativas de mejoras para mejorar la
eficiencia del área en mención.
Analizar la factibilidad económica y viabilidad de las propuestas.
Elaborar las conclusiones y recomendaciones del estudio realizado.
Además, en la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos de
Ingeniería Industrial:
Flujogramas de proceso.
Diagrama de análisis de operaciones del proceso de producción.
Diagramas de distribución de planta.
Diagrama de Ishikawa.
Cuadros y gráficos estadísticos de los indicadores del desperdicio.
Diagrama de Pareto.
Matrices de problemas.
Àrbol de decisiones.
Evaluación financiera, mediante determinación de indicadores: TIR, VAN,
recuperación del capital y coeficiente beneficio / costo.
28
CAPÍTULO II
SITUACIÓN ACTUAL
2.1. Recursos productivos
Dentro de las facilidades de operación la compañía, cuenta con recursos
materiales, tecnológicos y humanos.
Los recursos tecnológicos se refieren a las maquinarias y equipos que son
utilizados en la producción de los diversos productos. En el cuadro No. 1 se
presentan los principales equipos de la producción, en el cual se indica la cantidad
de personal que trabaja en cada sección.
CUADRO No. 1
RECURSOS TECNOLÓGICOS.
Maquinaria Cantidad MOD* MOI* Terreno
Caramelos Duros
Cocinadores 3 4
4 18400 mt2
Mesas de Frío 3 3 Amasadoras 3 2 Troqueles 5 5 Envolvedoras / P 14 16 Empacadora / S 1 3 Balanzas 3
Maquinaria Cantidad MOD
Caramelos Blandos
Cocinadotes 2 2 Mezclador 1 1 Mesas de Frío 6 2 Amasadoras 1 0 Troqueles / Env. Pri 4 5 Mesa de Sel. 2 2 Empacadora / S 1 3 Balanzas 2
Fuente: Departamento de Producción. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
29
CUADRO No. 1
RECURSOS TECNOLÓGICOS.
Maquinaria Cantidad MOD* MOI*
Chocolatería
Moldeadoras 3 12
6
Envolvedora Primaria 10 20 Codificadora 1 0 Empacadora / S 1 1 Balanzas 2
Maquinaria Cantidad MOD
Modificadores de Leche
Mezclador 1 1 Pulverizador 1 2 Tolvas 3 0 Rovemas 3 6 Balanzas 1
Maquinaria Cantidad MOD
Galletería
Bañadora 1 5 Env. Primaria 1 7 Env. Secundaria 1 3 Balanzas 1 0
Maquinaria Cantidad MOD
Bombones Rellenos
Marmita 1 0 Mezclador 2 2 Horno 1 2 Cremadora 1 3 Estufa 1 0 Troquel 1 2 Bañadora 1 5 Env. Primaria 8 9 Codificadora 1 0 Empacadora/S 2 3 Balanzas 3
Fuente: Departamento de Producción. Nota*: MOD: Mano de Obra Directa. MOI: Mano de Obra Indirecta. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
Actualmente la compañía cuenta con una amplia gama de maquinaria las
cuales están distribuidas en las diferentes áreas de producción o sub. Plantas,
según su necesidad, cuyas líneas se detallan a continuación:
30
Caramelos duros.
Caramelos blandos.
Chocolatería.
Modificadores de leche.
Galletería.
Bombones rellenos.
El recurso humano de la planta es de 141 personas / turno de 12 horas,
entre MOD y MOI; más el personal de oficina o de administración con un número
de 30 personas, y por último el personal de bodega con 7 personas, todo el
personal de la empresa suma 319 personas en total.
Con relación a los recursos materiales los productos de la línea de
caramelos duros (menta glacial, leche miel y ye – yé), requieren la siguiente
composición de materias primas para su producción (ver cuadro No. 2).
CUADRO No. 2
COMPOSICIÓN Y COSTO DE 1 KG. DE CARAMELO DURO.
Material Composición Unidad Costo unita-rio Costo total
Azúcar 0,7 Kg. Kg. $0,55 $0,39 Glucosa 0,3 Kg. Kg. $0,56 $0,17 Agua 0,0002 m3 m3 $2,50 $0,001 Total $0,55
Nota: *El agua se evapora, por tanto el peso del caramelo será de 1 Kg. Fuente: Departamento de Producción. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
El costo total del Kg. de materiales para preparar un Kg. de caramelo duro es
de $0,55, debiendo destacar que por cada Kg. se obtienen 200 caramelos duros.
En cuanto al material indirecto, concierne al empaque del producto, cuyos
costos se presentan en el cuadro No. 3:
31
CUADRO No. 3
COSTOS DE MATERIAL DE EMPAQUE PARA CARAMELO DURO.
Material Unidad
Costo unitario
Consumo unitario
Capacidad de la línea caramelos
duros
Consumo unitario
Costo total
Bobina de empaque Kg. $80,00
1 bobina cada 2 horas
565 Kg. / hora
1.130 Kg. / 2 horas
1 bobina / 1.130 Kg.
= 0,000885*
$80,00 x 0,000885
= $0,07/Kg.
Fuente: Departamento de Producción. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
Nota: 1 Bobina de empaque se consume en 2 horas. En cada hora se
producen 565 Kg. de caramelo, lo que significa que en 2 horas se consumen 1.130
Kg., es decir, que el consumo unitario por bobina se obtiene al dividir 1 bobina por
1.130 Kg., obteniéndose un consumo unitario de 0,000885 bobinas y un costo total
de $0,07 por cada Kg. de caramelo duro.
El costo del material de empaque por Kg. de caramelo duro, asciende a
$0,07, debido a que por cada Kg. se obtienen 200 caramelos, entonces:
Costo de empaque / caramelo = Costo de Kilo de empaque de caramelo duro /
caramelos por Kg.
= $0,07 / 200 caramelos = $0,00035 por caramelo
Recurso físico. – La compañía cuenta con terreno o infraestructura propia,
los cuales fueron adquiridos por a la antigua planta conocida como “La
Universal”, con un área de 36.000 m2. (Ver en el anexo No. 3 el diagrama de
distribución de planta).
Producción anual. – Los volúmenes de producción en la línea de caramelos
duros, durante el año 2009 ascendieron a la siguiente cantidad (ver cuadro No. 4 y
gráfico No. 2):
32
CUADRO No. 4
PRODUCCIÓN: LÍNEA CARAMELO DURO, AÑO 2009.
Meses Producción Toneladas % Enero 172 7% Febrero 165 6% Marzo 184 7% Abril 181 7% Mayo 196 7% Junio 205 8% Julio 215 8% Agosto 234 9% Septiembre 242 9% Octubre 264 10% Noviembre 283 11% Diciembre 299 11%
Total 2.640 100% Fuente: Línea de Confitería, sección Caramelos duros. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
GRÁFICO No. 2
PRODUCCIÓN. CARAMELO DURO AÑO 2009. TONELADAS.
0
50
100
150
200
250
300
350
Fuente: Cuadro No. 4. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
33
La producción en la línea de caramelos duros durante el 2009 ascendió a
2.640 Ton., siendo los meses de octubre a diciembre los de mayor fuerza de
ventas. En el cuadro No. 5 y gráfico No. 3 se presenta la producción histórica y
actual de la línea de caramelos duros.
CUADRO No. 5
PRODUCCIÓN HISTÓRICA Y ACTUAL. CARAMELOS DUROS.
Años Producción Toneladas % 2 006 2.299 2 007 2.415 5,05% 2 008 2.539 5,13% 2 009 2.640 3,98% 2010* 2.759 4,51%
Fuente: Línea de Confitería, sección Caramelos duros. Elaborado por: García Paredes José Alberto. Nota*: La producción semestral del 2010 fue de 1.379 Toneladas.
GRÁFICO No. 3
PRODUCCIÓN HISTÓRICA. CARAMELO DURO. TONELADAS.
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2 006 2 007 2 008 2 009 2010*
Fuente: Cuadro No. 5. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
34
La producción se ha incrementado en un promedio de 4,5% anual, que es un
crecimiento acorde a las expectativas de la empresa.
El promedio de producción por hora, considerando el año 2010, es el
siguiente:
Producción promedio / hora = Producción anual (24 horas x 5 días x 52 semanas)
Producción promedio / hora = 2.759.000 Kg. 6.240 horas
Producción promedio por hora = 442 Kg. / hora
En el año 2010, se ha obtenido una producción promedio por hora igual a
442 Kg. / hora.
En el siguiente numeral se presenta el detalle de los procesos productivos en
el área de caramelo duro.
2.2. Procesos de producción
El proceso de producción en el área de caramelos duros, se cita en los
siguientes ítems:
1) Recepción de materias primas.
Se receptan las materias primas en la planta, para lo cual se requiere que los
montacargas transporten los ingredientes que son extraídos de las bodegas
correspondientes y los dispongan en el área para el inicio del proceso de
producción en el área de caramelos duros.
A continuación se presenta la siguiente fase del proceso productivo,
correspondiente a la cocción.
35
2) Cocción.
Una vez que los ingredientes se encuentran en la planta, se realiza la cocción
de los mismos, para lo cual se realizan los siguientes pasos:
1. Calentamiento de los cocinadores.
2. Mezcla base para caramelos duros: agua + glucosa + azúcar.
3. Tiempo de carga del dosificador = 3,23 min.; mezcla de 92,20 Kg. (agua +
glucosa + azúcar).
4. Por medio de tuberías es transportado o la SOLVOMAT, para pre cocer la
mezcla.
5. Luego el jarabe cae en un sistema de vacío el mismo que por medio de un
émbolo hace que llegue a un serpentina o sistema piro tubular; luego el jarabe
cae en una cámara de forma cónica la misma que posee un sistema de
absorción o vacío cuya finalidad es restarle humedad. Quedando como base el
jarabe estándar para caramelos duros.
6. Finalmente la masa es vaciada en una olla de acero inoxidable cuya capacidad
debido al estado de la materia es de aproximadamente de 41,50 Kg.
(cocinador No. 2) – 44,35 Kg. (cocinador No. 3).
Cocinador No. 2: T = 7 min. Cocinador No. 3: T = 4 min.
Quedando así la masa con una humedad relativa de equilibrio de “0,46%”.
3) Amasado, troquelado, envoltura primaria y empacado final:
La fase posterior a la cocción, es el procesado del material hasta su
empacado, en el cual se realizan los procesos de amasado, troquelado, envoltura
primaria y empacado, mediante la siguiente secuencia de pasos:
Una vez cocinada la masa es vertida sobre una mesa con sistema de
enfriamiento; para luego agregar: esencia, colorante y acido cítrico si fuera el
caso. T = 7 min.
36
La masa es transportada hacia la amasadora para darle concisión.
Una vez lista es transportada hasta el bastoneado, troquelado, y sistema de
enfriamiento por medio de banda donde se le da textura y formato al
caramelo.
Una vez salido del sistema el producto es seleccionado; Y a su vez pesado para
un mejor control de piso
El caramelo es transportado hasta c/u de las máquinas envolvedoras donde se
le da el acabado primario.
Una vez que se acumula inventario de halb (semielaborado), se procede al
empacado secundario, y finalmente se regulariza las normativas de control
previo al almacenamiento como producto terminado. (ver anexos No. 4, No. 5,
No. 6 y No. 7: Diagrama de Bloque y Diagramas de Análisis del Proceso).
2.3. Capacidad de producción
La capacidad instalada se da por áreas de producción, las cuales las definen
los denominados cuellos de botella. Para obtener dicha capacidad en las máquinas
empacadoras del área de caramelo duro, se ha realizado el siguiente muestreo (ver
cuadro No. 6):
CUADRO No. 6
CAPACIDAD INSTALADA DE LA MÁQUINA EMPACADORA DEL
ÁREA DE CARAMELOS DUROS. POR MINUTO.
Ítem Fundas de 450
g. (1)
Fundas de
450 g. (2)
Fundas de
450 g. (3)
Fundas de
450 g. (4)
A 24 24 28 40
B 24 25 28 41
C 24 24 27 39
D 26 28 26 40 Fuente: Departamento de Producción. Elaborado por: García Paredes José Alberto. Promedio = (A1:D4) = 29,25 fundas promedio de 450 g. en un minuto.
37
Esto significa que la capacidad de la máquina empacadora en una hora, es
igual a:
Capacidad instalada de la empacadora = 29,25 fundas x 450 g. x 60 min. / hora 1.000 gr. / Kg.
= 29,25 fundas x 450 g. x 60 min. / hora 1.000 gr. / Kg.
= 789,75 Kg. / hora
Para obtener la capacidad instalada de las máquinas envolvedoras del área de
caramelo duro, se ha realizado el cuadro No. 7:
CUADRO No. 7
CAPACIDAD INSTALADA DE LAS 14 MÁQUINAS ENVOLVEDORAS
DEL ÁREA DE CARAMELOS DUROS.
a b c D e f g = (b x d x
e x f / 1000)
h = g /
22 i = h x 0,8
Producto Gr. / Unid.
# De Máqui-
nas / Forma-
to
Golpes x
min.
min. x hora
Horas x
Día
Capacidad Instalada
X Dia (Kg.)
Capa-cidad Insta-lada
(Kg/H)
Capacidad Disponible
X Hora (Kg.)
Formato Cuadrado 4,5 5
1.086,625 60 24 7.041 293 235
Formato Un Twiss 4,5 5 734,375 60 24 4.759 198 159 Formato Doble Twiss 3,8 4 939,5714 60 24 5.141 214 171 Total 16.941 706 565
Fuente: Dpto. de Producción, Línea de Confitería, Área de caramelos duros. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
La capacidad instalada es igual al producto de las columnas b, d, e y f, del
cuadro No. 7, pero como el resultado se obtiene en gramos, se divide por 1.000
(gramos / kilogramo) para transformarlo en kilogramos, la capacidad instalada por
hora se debe multiplicar por 0,8 (80%) que es la disminución de la capacidad del
38
equipo, debido a que han transcurrido 40 años, desde que iniciaron a operar los
equipos de producción.
En consecuencia, las máquinas envolvedoras son las que tienen la menor
capacidad, por tanto, proporcionan la capacidad instalada de la línea de
producción, que en teoría puede abastecer los requerimientos de producción con
565 Kg. / hora. Para el efecto se presenta el gráfico No. 4 donde se ha estimado la
capacidad real del área de caramelos duros.
GRÁFICO No. 4
CAPACIDAD INSTALADA EN EL ÁREA DE CARAMELOS DUROS.
Fuente: Departamento de Producción. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
Cocina No. 1: 42 Kg.
(4 min.) = 630 Kg./hora
No. 2: 42 Kg. (7 min.) = 360 Kg./hora
= 990 Kg. / hora
Desperdicio por vacío (18,39%): 17,39% de agua
1% de azúcar
Capacidad = 990 Kg. / hora – (18,39%) =
Capacidad =
807 Kg. / hora
Troquel Menta glacial:
480 Kg. Leche miel:
405 Kg. Ye – yé: 405
Kg. = 1.290 Kg./hora Desperdicio por corte (58,5 Kg.
por cada 480 Kg.) Desperdi-
cio=12,20%
Capacidad = 1.290 Kg. / hora –
(12,20%) =
Capacidad = 1.132 Kg. / hora
Envolvedora 565 Kg./hora
Empacadora 789,75 Kg./hora
39
La presente investigación está delimitada en el área de caramelos duros que
tiene una capacidad de 565 Kg. / hora, determinada por las máquinas envolvedoras
que generan el cuello de botella, según el análisis que se efectuará en este ítem.
Como se puede observar la cocina y la empacadora tienen similar capacidad
de producción, no así el troque que es el equipo que tiene mayor capacidad
productiva.
Para el efecto, se ha detallado el registro de los problemas en el siguiente
numeral.
2.4. Registro de problemas
El problema de la obsolescencia de las maquinarias envolvedoras en la
sección de caramelos duros de la línea de confitería, genera tiempos improducti-
vos y desperdicios, además que se considera como una restricción al sistema pro-
ductivo, porque las demás maquinarias de la línea, no pueden desarrollar toda su
capacidad, debido a que las máquinas envolvedoras no producen producto semi-
elaborado para el empaque, o porque no pueden abastecer los requerimientos para
la envolturas de caramelos que viene de las otras maquinarias.
Para el efecto se ha cuantificado los tiempos improductivos y el desperdicio
de las máquinas envolvedoras, así como la capacidad ociosa de las restantes ma-
quinarias del área de caramelos duros, debido a la restricción del sistema
productivo.
Debido a que las máquinas envolvedoras son las que generan el cuello de bo-
tella, se obtendrán los tiempos improductivos de dichos equipos, por cada uno de
ellos, como se presenta en el cuadro No. 8, considerando el periodo anual del
2009.
Para el efecto, se ha elaborado el siguiente cuadro del tiempo improductivo
der las máquinas envolvedoras:
40
CUADRO No. 8
TIEMPO IMPRODUCTIVO DE MÁQUINAS ENVOLVEDORAS. 2009.
No. de envolvedoras
Producto Minutos improductivos
Horas improductivas
6
Menta
1.000 16,67 7 5.200 86,67 8 4.200 70,67 9 101.400 1.690,00 10 87.533 1.458,89 11
Yeye
171.600 2.860,00 12 38.133 635,56 14 90.133 1.502,22 15 52.000 866,67 17
Leche Miel
31.200 520,00 18 41.600 693,33 19 98.800 1.646,67 20 114.400 1.906,67 22 104.000 1.733,33
Total 941.200 15.686,67 Fuente: Línea de Confitería, sección Caramelos duros. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
Se obtendrá un promedio de paralizaciones por día, en lo relacionado a las
máquinas envolvedoras, durante el año 2009, que es el periodo que se está
analizando:
Promedio de horas improductivas diarias por máquina, año 2009 = (Horas
improductivas anuales / No. de máquinas) / (5 días * 52 semanas)
Promedio de horas improductivas diarias por máquina, año 2009 = (15.686,67
horas / 14 máquinas) / (5 días x 52 semanas)
Promedio de horas improductivas diarias por máquina, año 2009 = 4,31
horas diarias promedio de paralizaciones por máquina
41
De acuerdo al análisis efectuado, cada máquina envolvedora se paraliza un
promedio de 4,31 horas cada día, esto significa el siguiente promedio de
ineficiencia:
Ineficiencia del año 2009 = 4,31 horas de paralización 24 horas
Ineficiencia = 17,96% de ineficiencia.
El porcentaje de ineficiencia en las 14 máquinas envolvedoras durante el año
2009, ha sido de 17,96%, debido a que las envolvedoras son la restricción de la
línea de caramelos duros, se observa también el mismo porcentaje de ineficiencia
en la línea de producción.
En el periodo anual del 2010, durante los primeros 6 meses del año, se han
registrado los siguientes tiempos improductivos (para el efecto, véase el cuadro
No. 9):
CUADRO No. 9
TIEMPO IMPRODUCTIVO ENVOLVEDORAS. 1ER SEMESTRE 2010.
PRODUCTO MENTA GLACIAL.
Mes Horas improductivas / Máq.
Total Horas máquinas
laborables %
6 7 8 9 10
Enero 9 14 13 98 88 222 2.600 9%
Febrero 10 15 14 129 109 277 2.600 11%
Marzo 7 16 12 111 99 245 2.600 9%
Abril 12 13 13 155 125 318 2.600 12%
Mayo 15 18 17 206 156 412 2.600 16%
Junio 16 21 19 244 214 514 2.600 20%
Total 69 97 88 943 791 1.988 15.600 13% Fuente: Línea de Confitería, sección Caramelos duros. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
42
Como se puede apreciar en el presente cuadro la ineficiencia de las máquinas
envolvedoras de la sección de caramelos duros, considerando aquellas maquinarias
que elaboran el producto menta glacial, ha sido del 13% durante los primeros 6
meses del año 2010.
Se obtendrá un promedio de paralizaciones por día, en lo relacionado a las
máquinas envolvedoras, durante el primer semestre del año 2010:
Promedio de horas improductivas diarias por máquina, primer semestre año
2010 = (Horas improductivas anuales / No. de máquinas) / (5 días * 26
semanas)
= (1.988 horas / 5 máquinas) / (5 días x 26 semanas)
= 3,06 horas diarias promedio de paralizaciones de las 14 máquinas
envolvedoras
Mediante las siguientes operaciones se calculará el costo de horas
improductivas, de la siguiente manera:
Horas improductivas anuales = Promedio de horas improductivas diarias x No.
de máquinas de la línea x 5 días x 52 semanas
= 3,06 x 5 máquinas x 5 días x 52 semanas
= 3.978 horas improductivas anuales
Habiéndose calculado un promedio de 3.978 horas improductivas anuales,
se obtendrá los costos de la pérdida por tiempos improductivos, mediante las
siguientes operaciones:
El costo de hora hombre y de la hora máquina en las maquinarias se obtienen
en el cuadro No. 10.
Posteriormente, en los cuadros No. 11, No. 12 y No. 13, se presenta la matriz
de factores que afectan a la productividad del proceso productivo, incluyendo los
costos del proceso.
CUADRO No. 10
COSTO DE HORAS HOMBRES Y COSTO DE HORAS MÁQUINAS.
Detalle (a) No. de ope-radores (b)
Sueldo / hora ope-
rador $245,00
mensual (c)
No. de ayudantes
(d)
Sueldo / hora ayu-dante (e)
Costo hora
hombre $240,00 mensual (f) = (c) +
(e)
No. de máquinas
(g)
Costo máquina
(h)
Horas máquinas (10 años x 365 días x 24 horas)
(i)
Costo hora máquina
(j) = (g)*(h) / (i)
Cocinas 4 $4,08 7 $7,00 $11,08 2 $ 35.000,00 87.600 $ 0,80
Troqueles 3 $3,06 3 $3,00 $6,06 3 $ 30.000,00 87.600 $ 1,03
Envolvedoras 14 $14,29 2 $2,00 $16,29 14 $ 22.000,00 87.600 $ 3,52
Empacadora 1 $1,02 2 $2,00 $3,02 1 $ 135.500,00
87.600 $ 1,55
Total $22,46 $14,00 $36,46 $ 6,89
Fuente: Departamento de Producción. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
3
CUADRO No. 11
MATRIZ DE HORAS IMPRODUCTIVAS EN MÁQUINAS ENVOLVEDORAS. PROBLEMA: "OBSOLESCENCIA DE MÁQUINAS ENVOLVEDORAS".
PERIODO ENERO A JUNIO DEL 2010.
Meses
Tiempo laborable Tiempo improductivo
%
Costos Costo total
Horas Horas Hora hombre Hora máquina Tiempo improd.
Enero 2.600 222 9% $16,29 $3,52 $4.397,30
Febrero 2.600 277 11% $16,29 $3,52 $5.486,72
Marzo 2.600 245 9% $16,29 $3,52 $4.852,87
Abril 2.600 318 12% $16,29 $3,52 $6.298,83
Mayo 2.600 412 16% $16,29 $3,52 $8.160,75
Junio 2.600 514 20% $16,29 $3,52 $10.181,13
Total semestral 15.600 1.988 13% $39.377,61
Proyección anual 31.200 $78.755,21 Fuente: Departamento de Producción. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
4
CUADRO No. 12
MATRIZ DE COSTOS DEL DESPERDICIO. PROBLEMA: "OBSOLESCENCIA DE MÁQUINAS ENVOLVEDORAS".
PERIODO ENERO A JUNIO DEL 2010.
Meses Producción Desperdicio % Costos / Kg. de producto Costo del Precio de Kg. Ingreso por Costo real
Kg. Kg. MPD MPI H-Hombre H-Máquina MOI desperdicio desperdicio desperdicio desperdicio
Enero 211.457 10.008 4,73% $0,55 $0,07 $0,03 $0,01 $0,01 $6.698,82 $0,10 $1.000,80 $5.698,02
Febrero 218.456 10.512 4,81% $0,55 $0,07 $0,03 $0,01 $0,01 $7.036,17 $0,10 $1.051,20 $5.984,97
Marzo 225.649 11.056 4,90% $0,55 $0,07 $0,03 $0,01 $0,01 $7.400,30 $0,10 $1.105,60 $6.294,70
Abril 234.157 12.546 5,36% $0,55 $0,07 $0,03 $0,01 $0,01 $8.397,63 $0,10 $1.254,60 $7.143,03
Mayo 239.863 13.567 5,66% $0,55 $0,07 $0,03 $0,01 $0,01 $9.081,03 $0,10 $1.356,70 $7.724,33
Junio 249.418 14.587 5,85% $0,55 $0,07 $0,03 $0,01 $0,01 $9.763,76 $0,10 $1.458,70 $8.305,06
T. semestre 1.379.000 72.276 5,24% $48.377,71 $7.227,60 $41.150,11 Proyección anual $96.755,43 $82.300,23
Fuente: Departamento de Producción. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
5
CUADRO No. 13
MATRIZ DE COSTOS. 2010. DESPERDICIO Y TIEMPO IMPRODUCTIVO.
PROBLEMA: "OBSOLESCENCIA DE MÁQUINAS ENVOLVEDORAS". PERIODO ENERO A JUNIO DEL 2010.
Meses Costo total Costo real Pérdida mensual
Tiempo improd. desperdicio en dólares
Enero $4.397,30 $5.698,02 $10.095,32
Febrero $5.486,72 $5.984,97 $11.471,69
Marzo $4.852,87 $6.294,70 $11.147,57
Abril $6.298,83 $7.143,03 $13.441,86
Mayo $8.160,75 $7.724,33 $15.885,08
Junio $10.181,13 $8.305,06 $18.486,19
Total semestral $39.377,61 $41.150,11 $80.527,72
Proyección anual $78.755,21 $82.300,23 $161.055,44 Fuente: Departamento de Producción. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
De acuerdo a los cuadros que se han elaborado, se observa que los tiempos
improductivos, no solo afectan a las maquinarias envolvedoras, sino también a los
otros equipos productivos de la planta en la línea de confitería, sub – área de
caramelos duros.
Además, debido a la restricción de las maquinarias envolvedoras en la línea
de caramelos duros, se han generado tiempos improductivos, en la estufa,
troqueles y empacadora.
Por esta razón, ha sido necesario determinar del área de caramelos duros,
considerando no solo las maquinarias envolvedoras.
Habiendo calculado los tiempos improductivos por paralizaciones de máqui-
nas y la producción por hora, se realiza el cuadro No. 14, donde se va a verificar la
eficiencia de cada uno de los equipos de la sección de caramelo duros, en la línea
de confitería, de la empresa.
CUADRO No. 14
EFICIENCIA DE LOS EQUIPOS DEL ÁREA DE CONFITERÍA.
Equipo Capacidad
instalada
Producción
prom./hora
Cap. utili-
zada
Eficien
cia
% Paros
no
progra
mados
Desper
dicio
Otros
proble
mas
Capaci
dad real
utilizada
Capaci
dad
ociosa
Cocina 807 Kg. /
hora
442
Kg./hora
54,77% 4,30% 2% 61,07% 38,93 %
Troquel 1.132
Kg./hora
442
Kg./hora
39,05% 4,82% 1,2% 45,07% 54,93%
Envolve
dora
565
Kg./hora
442
Kg./hora
78,23% 13% 5,24% 3,53% 100,00% 0,00%
Empaca
dora
789,75
Kg./hora
442
Kg./hora
55,97% 2,04% 58,01% 41,99%
Fuente: Departamento de Producción. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
3
Nota: Cuando no se tiene productos por envolver, los troqueles y la
empacadora paralizan sus actividades, en ocasiones hasta por un turno o
reprogramando la producción para que el recurso humano solo trabaje ocho horas,
y no un turno de doce horas, o que no vayan un turno de 12 horas (noche) si es que
no hay caramelos duros (menta, leche miel, ye ye) por envolver.
Posteriormente, se debe calcular la eficiencia de la producción en el área de
caramelos duros.
Se tiene una eficiencia de 78,23% en la línea de producción de caramelos
duros, que fue obtenido mediante la siguiente operación:
Eficiencia de caramelos duros = Producción 2010 Capacidad instalada (envolvedoras)
Eficiencia de caramelos duros = 2.759.000 Kg. (565 Kg. / hora) x (24 h x 5 d x 52 s)
Eficiencia de caramelos duros = 2.759.000 Kg. 3.525.600 Kg.
Eficiencia de caramelos duros = 78,23%
Se ha obtenido una eficiencia en la línea de caramelos duros correspondiente
al 78,23%.
Esta eficiencia corresponde a las maquinarias envolvedoras, lo que indica
que existe ineficiencia superior en los restantes equipos productivos, debido al
cuello de botella, que impacta en la eficiencia de toda la línea, reduciéndola aun
más.
En el cuadro No. 15 se presenta la matriz de costos de la capacidad ociosa de
las máquinas cocinas, troqueles y empacadora, generadas por la restricción del
sistema productiva, que se genera por la limitación de la capacidad de la máquina
envolvedora.
CUADRO No. 15
MATRIZ DE HORAS IMPRODUCTIVAS. MÁQUINAS DE LA LÍNEA DE CARAMELOS DUROS.
PROBLEMA: "OBSOLESCENCIA DE MÁQUINAS ENVOLVEDORAS". PERIODO ENERO A JUNIO DEL 2010.
Meses
Tiempo Tiempo improductivo Costo total
laborable Cocina (2) Troquel (3) Empacadora (1) Tiempo
Horas % Horas $ HH $
HM Costo Tot. % Horas $
HH $
HM Costo Tot. % Horas $
HH $
HM Costo Tot. improductivo
Enero 520 38,93% 202 $11,08 $0,80 $2.405,43 54,93% 286 $6,06 $1,03 $2.025,13 41,99% 218 $2,00 $1,55 $774,44 $5.205,00
Febrero 520 38,93% 202 $11,08 $0,80 $2.405,43 54,93% 286 $6,06 $1,03 $2.025,13 41,99% 218 $2,00 $1,55 $774,44 $5.205,00
Marzo 520 38,93% 202 $11,08 $0,80 $2.405,43 54,93% 286 $6,06 $1,03 $2.025,13 41,99% 218 $2,00 $1,55 $774,44 $5.205,00
Abril 520 38,93% 202 $11,08 $0,80 $2.405,43 54,93% 286 $6,06 $1,03 $2.025,13 41,99% 218 $2,00 $1,55 $774,44 $5.205,00
Mayo 520 38,93% 202 $11,08 $0,80 $2.405,43 54,93% 286 $6,06 $1,03 $2.025,13 41,99% 218 $2,00 $1,55 $774,44 $5.205,00
Junio 520 38,93% 202 $11,08 $0,80 $2.405,43 54,93% 286 $6,06 $1,03 $2.025,13 41,99% 218 $2,00 $1,55 $774,44 $5.205,00 T. semes-tral 3.120 1.215 $14.432,58 1.714 $12.150,78 1.310 $4.646,62 $31.229,98 Proyección anual 6.240 $28.865,16 $24.301,56 $9.293,25 $62.459,96
Fuente: Departamento de Producción. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
CAPÍTULO III
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
3.1. Análisis de datos e Identificación de problemas (Diagramas Causa –
Efecto, Ishikawa, Pareto, Fuerzas de Porter, FODA, etc.)
Los problemas que afectan al proceso productivo generan tiempos
improductivos y scrap, de acuerdo al análisis realizado en el capítulo anterior.
Debido a la delimitación de la investigación se considerarán para el análisis
de los problemas, aquellos referentes a las máquinas envolvedoras de la línea de
caramelos duros, que dispone de 14 maquinarias, que tienen mayor incidencia en
la generación de tiempos improductivos, scrap, además del cuello botella que
genera capacidad ociosa de la planta.
El problema principal identificado en la línea de caramelos duros, que
generan tiempos improductivos, scrap y capacidad ociosa en las restantes
máquinas del área, se refiere a la “obsolescencia de las máquinas envolvedoras”.
Para el efecto, se ha realizado el siguiente análisis del problema principal
que ocurre en la empresa.
Problema: “obsolescencia de las máquinas envolvedoras”.
1) Causas asignables a las maquinarias por fallas eléctricas y mecánicas,
debido al sobreesfuerzo de las máquinas, porque Producción debe abastecer
los pedidos del Departamento de Ventas y no permite que se realice el
mantenimiento de las máquinas envolvedoras en funcionamiento, es decir, que
también intervienen las limitaciones de mantenimiento, debido a la rigidez de
la planificación de la producción.
3
a) Fallas mecánicas:
1. Desgaste de bocín, polea y eje.
2. Descentrado de platos.
3. Descentrado de plegadores.
4. Rotura de resorte de pinzas.
5. Rotura de caucho de pinzas.
6. Aplanchador trabado.
7. Desgaste de dados de grupo de pinzas.
8. Desgaste de cuchillas.
9. Rotura de rodamientos.
b) Fallas eléctricas:
1. Motor averiado (polea quemada).
2. Mal contacto eléctrico de resistencia circular.
3. Falla eléctrica en resistencia del plato.
4. Funcionamiento incorrecto de circuitos eléctricos.
Origen: Línea de caramelos duros.
Efectos: Paradas por daños frecuentes en las máquinas que generan tiempo
improductivo y desperdicio.
2) Causas asignables a los métodos de trabajo:
1. Restricciones de capacidad en las máquinas envolvedoras que generan
capacidad ociosa en las maquinarias cocina, troquel y empacadora.
Origen: Línea de caramelos duros.
Efectos: Capacidad ociosa en maquinarias cocina, troquel y empacadora que
generan tiempo improductivo.
3.1.1. Análisis del problema “obsolescencia de máquinas envolvedoras”,
mediante el diagrama de Ishikawa
Se ha realizado el diagrama de Ishikawa del problema principal que se está
analizando (ver gráfico No. 5), que corresponde a la “obsolescencia de las
máquinas envolvedoras” del área de caramelos duros en la línea de confitería.
4
GRÁFICO No. 5
DIAGRAMA CAUSA EFECTO DEL PROBLEMA OBSOLESCENCIA DE
LAS MÁQUINAS ENVOLVEDORAS.
Fuente: Análisis del capítulo II. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
5
En el diagrama causa efecto se puede observar los principales problemas que
afectan a la empresa, identificando sus causas y efectos.
Para el efecto, se ha considerado los 5 ejes de la Gestión de la Producción,
denominados también 5 M.
Bajo el análisis de las 5 M (materiales, métodos, maquinarias, mano de obra
y medio ambiente), se estableció los resultados del gráfico anterior.
3.1.2. Análisis de Pareto del problema “obsolescencia de máquinas
envolvedoras”.
Con relación al problema “obsolescencia de máquinas envolvedoras”, se ha
realizado el siguiente análisis de frecuencia, como se aprecia en el cuadro No. 16 y
en el gráfico No. 6:
CUADRO No. 16
ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE HORAS IMPRODUCTIVAS DEL
PRIMER SEMESTRE DEL 2010, GENERADO POR EL PROBLEMA
“OBSOLESCENCIA DE LAS MÁQUINAS ENVOLVEDORAS”.
Máquinas Horas impr. Horas impr. Frec. (Hr.) Frec. (Hr.)
(Menta) Observadas Acumuladas Relativa acumuladas
No. 9 943 943 47,43% 47,43%
No. 10 791 1.734 39,79% 87,22%
No. 7 97 1.831 4,88% 92,10%
No. 8 88 1.919 4,43% 96,53%
No. 6 69 1.988 3,47% 100,00%
Total 1.988 100,00% Fuente: Cuadro No. 9 y Anexo No. 8. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
6
GRÁFICO No. 6
DIAGRAMA DE PARETO.
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
No. 9 No. 10 No. 7 No. 8 No. 6
% H
oras
Acu
mul
adas
Frec
uenc
ia e
n H
oras
Máquinas
Fuente: Cuadro No. 16. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
El Diagrama de Pareto indica que las máquinas envolvedoras que se
paralizan con mayor frecuencia, son las máquinas No. 9 y No. 10, que participan
con el 87,22% de las paralizaciones de maquinarias en el área de caramelos duros
de la línea de confitería.
Las causas por las que se paralizan las maquinarias No. 9 y No. 10, se
presentan en el siguiente análisis de frecuencias en horas improductivas, en el
cuadro No. 17.
7
CUADRO No. 17
ANÁLISIS DE HORAS IMPRODUCTIVAS POR CAUSAS DE
OCURRENCIA DEL PROBLEMA “OBSOLESCENCIA DE LAS
MÁQUINAS ENVOLVEDORAS”. PRIMER SEMESTRE DEL 2010.
Causas de fallas de Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frec. relativa
Máquinas envolvedoras observada acumulada Relativa acumulada
Desgaste de cuchillas 473 473 27,28% 27,28%
Desgaste de dados de grupo de pinzas
365 838 21,05% 48,33%
Descentrado de platos 254 1.092 14,65% 62,98%
Descentrado de plegadores 136 1.228 7,84% 70,82%
Desgaste de bocín, polea y eje 123 1.351 7,09% 77,91%
Rotura de rodamientos 104 1.455 6,00% 83,91%
Rotura de resorte de pinzas 89 1.544 5,13% 89,04%
Rotura de caucho de pinzas 78 1.622 4,50% 93,54%
Aplanchador trabado 45 1.667 2,60% 96,14%
Mal contacto eléctrico de resis-tencia circular
38 1.705 2,19% 98,33%
Falla eléctrica en resistencia del plato
18 1.723 1,04% 99,37%
Motor averiado (polea quemada) 6 1.729 0,35% 99,71%
Funcionamiento incorrecto de circuitos eléctricos
5 1.734 0,29% 100,00%
Total *1.734 100,00% Fuente: Numeral 3.1 y Anexo No. 8. Elaborado por: García Paredes José Alberto. Nota: *Total de número de veces que se paralizaron las máquinas envolvedoras.
En el cuadro anterior se presenta el detalle del análisis de horas
improductivas por causas de ocurrencia del problema “obsolescencia de las
máquinas envolvedoras”. Primer semestre del 2010.
Para tener una mejor apreciación de las frecuencias de las causas del
problema de “obsolescencia de máquinas envolvedoras”, se ha elaborado el
siguiente diagrama de Pareto, en el gráfico No. 7.
8
GRÁFICO No. 7
DIAGRAMA DE PARETO DE CAUSAS.
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600D
esga
ste
de c
uchi
llas
Des
cent
rado
de
plat
os
Des
gast
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boc
ín, p
olea
y e
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Rot
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resi
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cia
del
plat
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Func
iona
mie
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inco
rrect
o de
ci
rcui
tos
eléc
trico
s
Frec
. Rel
at. A
cum
ulad
a
Frec
uenc
ia
Causas
Fuente: Cuadro No. 17. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
El Diagrama de Pareto indica que las causas que tienen mayor frecuencia de
ocurrencia son los desgastes de cuchillas, dados, bocines, poleas y ejes, así como
los descentrados de platos y plegadores, que se inciden con el 77,91% de las
paralizaciones de maquinarias envolvedoras en el área de caramelos duros de la
línea de confitería.
Esto quiere decir, que las causas principales del problema “obsolescencia de
maquinarias”, son los desgastes y descentrados de mecanismos mecánicos, que
generan “tiempos improductivos” y desperdicios, sustentando además, que estas
causas son las principales restricciones del sistema productivo y ocasionan
capacidad ociosa en los demás equipos de la línea de caramelos duros.
9
A su vez, estos defectos de las máquinas envolvedoras son causados por que
la máquina sobrepasó su vida útil y por el déficit en la planificación del
mantenimiento, de las mismas.
3.2. Impacto económico de problemas
El problema de la “obsolescencia de las máquinas envolvedoras” que
ocasiona tiempos improductivos, desperdicio y capacidad ociosa de las restantes
maquinarias de la línea de caramelos duros, fue cuantificado en los cuadros No. 13
y No. 15, que a su vez tiene su origen en los cuadros No. 10, No. 11 y No. 12, los
cuales indicaron la siguiente pérdida anual por concepto de los problemas. (Pág.
29, 30, 31, 32 y 35):
Pérdida anual = Pérdida por desperdicio y tiempo improductivo + Pérdida
anual por capacidad ociosa de restantes máquinas de línea de caramelos duros
Pérdida anual = $161.055,44 + $62.459,96
Pérdida anual = $223.515,40
La pérdida anual por concepto de los efectos negativos que genera el
problema “obsolescencia de las máquinas envolvedoras”, como son tiempos
improductivos, desperdicio y capacidad ociosa de las restantes maquinarias de la
línea de caramelos duros, asciende a la cantidad de $223.515,40 anuales de
pérdidas.
3.3. Diagnóstico
De acuerdo a la investigación realizada en el área de caramelos duros de la
línea de confitería, se ha podido comprobar mediante el presente análisis, que el
problema más importante y que causa una pérdida anual de $223.515,40, es la
“Obsolescencia de las Máquinas Envolvedoras” que es la restricción del sistema
productivo de la línea en mención, el cual ocasiona el 21,77% de ineficiencia e
impide que las restantes líneas puedan desarrollar su capacidad máxima, cuya
eficiencia oscila entre 58% al 61%.
10
El problema de la obsolescencia de las maquinarias, es ocasionado por el
desgaste de elementos mecánicos y el descentrado y rotura de otros mecanismos,
lo que ha traído como consecuencia desperdicio y tiempos improductivos, que
disminuyen la eficiencia de la línea y crean un cuello de botella en el proceso de
envoltura de caramelos.
Lo manifestado en los dos párrafos anteriores, da la pauta para plantear una
solución que permita tomar medidas para eliminar la ineficiencia del sistema
productivo y balancear las maquinarias de la línea de caramelos duros, de forma
más eficiente, para obtener una mayor productividad y reducir las pérdidas, en
concordancia con la doctrina de la teoría de las restricciones, propuesta que será
detallada en el siguiente capítulo.
11
CAPÍTULO IV
PROPUESTA
A través del diagnóstico de la situación de la sección de caramelos duros de
la línea de confitería de Universal Swett Industries, se ha podido comprobar que
dicha área de la planta se ha visto afectada por el problema de la “obsolescencia de
las máquinas envolvedoras” lo cual se refleja por los desgastes de cuchillas, dados,
bocines, poleas y ejes, así como los descentrados de platos y plegadores, insumos
que están generando cuellos de botella y pérdidas económicas por la cantidad de
$223.515,40 anualmente.
Para disminuir la incidencia de la problemática analizada se ha planteado
una propuesta que consiste en el incremento de la capacidad de producción de las
máquinas envolvedoras y de la cocina, mediante el reemplazo o la reparación de
dichos equipos productivos, con el objeto de incrementar la eficiencia de la
sección de caramelos duros.
4.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas
Se plantea como alternativas de solución para disminuir la incidencia del
problema de la “obsolescencia de las máquinas envolvedoras”, dos alternativas de
solución para mejorar la eficiencia de esta área de la planta, que corresponden a la
adquisición de máquinas envolvedoras y la reparación de las mismas.
Se debe verificar si algún equipo productivo presenta restricciones al sistema
productivo considerando que el incremento de la capacidad de producción de las
máquinas envolvedoras impactará positivamente en la capacidad de la sección de
caramelos duros, esto quiere decir, que la cocina, que es el equipo que presentó
mayores paralizaciones después de las envolvedoras puede afectar el sistema
productivo y ser el nuevo cuello botella, por esta razón, se plantea como
12
alternativa complementaria el aumento de la capacidad de la cocina para evitar que
se convierta en otra restricción para esta área de la planta.
Además, debe acompañarse la alternativa de solución escogida con un
programa de capacitación técnica para el recurso humano, en especial, para
aquellos que tienen poca experiencia, de manera que no se pueda paralizar las
maquinarias por causa del recurso humano.
4.1.1 Alternativas de solución para el problema “Obsolescencia de las
máquinas envolvedoras”
En el cuadro No. 18 se presentan las alternativas de solución consideradas
para reducir la incidencia de la problemática referida a la obsolescencia de las
máquinas envolvedoras.
CUADRO No. 18
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA EL PROBLEMA
“OBSOLESCENCIA DE LAS MAQUINARIAS”.
Causas Efectos Alternativa A
Alternativa B
1. Desgaste de bocín, polea y eje.
2. Descentrado de platos. 3. Descentrado de
plegadores. 4. Rotura de resorte de
pinzas. 5. Rotura de caucho de
pinzas. 6. Aplanchador trabado. 7. Desgaste de dados de
grupo de pinzas. 8. Desgaste de cuchillas. 9. Rotura de rodamientos.
Baja producción, tiempos improducti-vos y desperdicio
Reemplazo de máquinas envolvedoras obsoletas
Reparación de máquinas envolvedoras
Fuente: Gráfico No. 5. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
13
En el siguiente numeral se presenta el detalle de la alternativa de solución
“A”.
4.1.1.1 Alternativa de Solución “A”
“Reemplazo de máquinas envolvedoras obsoletas”. – Se describe a
continuación:
Descripción. – El reemplazo de las máquinas envolvedoras obsoletas
permitirá que la empresa modernice sus recursos tecnológicos, aumentando la
capacidad de la planta, la cual estará disponible para el desarrollo de nuevos
productos o para el mejoramiento de los existentes, además que la organización
podrá mantenerse acorde a los requerimientos de las compañías confiteras y a los
nuevos gustos y exigencias del mercado.
La nueva tecnología permitirá también, reemplazar todas las maquinarias
obsoletas, que suman 14, por tan solo 3 equipos productivos, con lo que se
disminuye el espacio de la planta en la sección de caramelos duros (ver anexo No.
9), así como el mantenimiento de dichas maquinarias.
De esta manera, habrá mayor facilidad de recorrido en la planta (ver anexos
No. 3 y No. 9: diagramas de planta actual y propuesto) y dinamismo debido al
aumento de la capacidad de producción y una reducción sustancial de las pérdidas,
conociendo que actualmente el tiempo improductivo ocasiona $78.755,21 y el
desperdicio genera $82.300,23 por concepto de pérdidas económicas, sumando
ambas $161.055,44.
La vida útil de las maquinarias es de 10 años, con una garantía de 5 años
proporcionada por el fabricante, debiendo destacar que dicha garantía no cubre
desperfectos por mala operación de la maquinaria o por variaciones de voltaje.
En el cuadro No. 19 se presentan las características de los equipos
propuestos:
14
CUADRO No. 19
CARACTERÍSTICAS DE LAS MÁQUINAS ENVOLVEDORAS
PROPUESTAS.
Descripción Menta (1) Leche (1) Yeyé
Marca Schib Schib ACMA
Procedencia Italia Italia Italia
Capacidad de
producción
1.200 golpes /
minuto
1.200 golpes /
minuto
1.200 golpes /
minuto
Vida útil 10 años 10 años 10 años
Garantía 5 años 5 años 5 años
Año de fabricación 2010 2010 2010
Costos $90.000 c/una $90.000 c/una $110.000,00
Gastos de instalación $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00
Mantenimiento $500,00 / mes $500,00 / mes $500,00 / mes
Tiempo de llegada 3 meses 3 meses 3 meses Fuente: Anexo No. 10. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
Se adquirirá una máquina para cada una de los productos, menta, leche miel
y yeyé, lo que significa que se adquirirán 3 equipos productivos, 2 de ellos de
similares características (leche miel y menta glacial) mientras que la restante es de
diferentes características y pertenecerá al producto Ye-yé.
4.1.1.2 Alternativa de Solución “B”
“Reparación de las máquinas envolvedoras”. – Se cita a continuación:
Descripción. – La segunda alternativa de solución considerada se refiere a la
reparación de las máquinas envolvedoras, para lo cual será necesario observar los
mecanismos que tienen averiados actualmente las máquinas envolvedoras,
tomando como fuente el Diagrama de Ishikawa.
15
Con esta alternativa se mantiene el sistema actual de producción, al que se le
realizará reemplazo de elementos, para evitar paralizaciones de los equipos de la
producción.
El mantenimiento de las maquinarias será menor al actual, porque algunos
de sus mecanismos serán nuevos, pero no tendrán un mantenimiento mínimo,
como si lo tendrá si se invierte en maquinarias nuevas.
La reparación de las maquinarias envolvedoras incluye el reemplazo de los
siguientes componentes de dichos equipos:
Bocín, polea y eje.
Centrado de platos.
Centrado de plegadores.
Resorte de pinzas.
Caucho de pinzas.
Aplanchador.
Dados de grupo de pinzas.
Cuchillas.
Rodamientos.
Motor eléctrico.
Resistencia circular.
Resistencia del plato.
La reparación de las maquinarias envolvedoras tendrá una vida útil de 2
años, cuya garantía será de 6 meses, la cual no cubre daños causados en los
equipos por tensiones eléctricas inadecuadas ni equipos con golpes, evidencia de
mal uso o con presencia de humedad.
En el siguiente numeral se describen los costos de las alternativas de
solución.
Para el efecto, se analizan los costos de cada alternativa.
16
4.2 Costos de alternativas de solución
4.2.1 Costos de Alternativa de Solución “A”
El detalle de costos por concepto del reemplazo de las máquinas
envolvedoras obsoletas por maquinarias nuevas, que se plantea adquirir como
parte de la estrategia de la alternativa de solución “A”, se presente en el cuadro
No. 20:
CUADRO No. 20
COSTOS DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN “A”.
Descripción Cantidad Costo unitario Costo total Máquinas envolvedoras para las líneas de caramelo menta glacial y leche miel
2 $90.000,00 $180.000,00
Máquina envolvedora para la línea de caramelo Ye – yé
1 $110.000,00 $110.000,00
Subtotal $290.000,00 Gastos de instalación y montaje 2,5% $7.250,00 Costos de mantenimiento anual 5% $14.500,00 Total $311.750,00
Fuente: Cuadro No. 19. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
Los costos de la alternativa “A”, ascienden a la cantidad de $311.750,00,
incluyendo los costos de mantenimiento, instalación y montaje, con una vida útil
de 10 años para cada máquina. Se adjunta cotización del equipo de la empresa
SCHIB Packaging S.p.A. (Ver anexo No. 10).
4.2.2 Costos de Alternativa de Solución “B”
El detalle de costos por concepto de la reparación de las máquinas
envolvedoras actuales, que se plantea como parte de la estrategia de la alternativa
de solución “B”, se presente en el cuadro No. 21:
17
CUADRO No. 21
COSTOS DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN “B”.
Descripción Cantidad por c/vez
Periodo de vida
útil
Veces en 2 años
Costo unitario
Costos en periodo de 2 años
Bocín 6 1 año 2 $ 105,00 $ 1.260,00 Polea 6 1 año 2 $ 125,00 $ 1.500,00 Eje 4 1 año 2 $ 189,00 $ 1.512,00 Platos 2 2 años 1 $ 385,00 $ 770,00 Plegadores 2 2 años 1 $ 377,00 $ 754,00 Resorte de pinzas 1 2 años 1 $ 196,00 $ 196,00 Caucho de pinzas 1 3 meses 8 $ 30,00 $ 240,00 Aplanchador 1 2 años 1 $ 452,00 $ 452,00 Dados de grupo de pinzas
6 2 años 1 $ 55,00 $ 330,00
Cuchillas 2 6 meses 4 $ 202,00 $ 1.616,00 Rodamientos 36 2 años 1 $ 33,00 $ 1.188,00 Motor eléctrico 1 4 años 0,5 $2.870,00 $ 1.435,00 Resistencia circu-lar
2 2 años 1 $ 95,00 $ 190,00
Resistencia del plato
2 2 años 1 $ 98,00 $ 196,00
Subtotal $ 11.639,00 No. de máquinas 14 Subtotal $162.946,00 Gastos de instalación y montaje 5% $ 8.147,30 Costos de mantenimiento anual 10% $ 16.294,60 Total $199.040,90
Fuente: Cuadro No. 19. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
Los costos de la alternativa “B”, ascienden a la cantidad de $ 199.040,90, in-
cluyendo los costos de mantenimiento, instalación y montaje, con una vida útil
estimada de 2 años.
En el cuadro No. 22 se presenta el cronograma de mantenimiento de las
máquinas envolvedoras.
18
CUADRO No. 22
PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DE REPARACIÓN DE
MÁQUINAS ENVOLVEDORAS. AÑO 2011.
Fuente: Manuales de los proveedores de maquinarias envolvedoras. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
19
4.3 Evaluación y selección de alternativas de solución
En este numeral se detalla la evaluación y selección de alternativas de
solución:
4.3.1 Análisis comparativo
Se seleccionará una de las alternativas de solución que se han planteado en la
presente investigación, mediante los siguientes pasos:
En primer lugar se analizan los costos anuales de la alternativa de
solución “A” correspondientes al reemplazo de las máquinas envolvedoras
por maquinarias nuevas.
Para el efecto se opera de la siguiente manera:
Depreciación anual = Costos máquinas envolvedoras: menta-leche miel-ye – yé Vida útil
Depreciación anual = $90.000,00+$90.000,00+$110.000,00 = $290.000,00 10 años 10 años
Depreciación anual = $29.000,00 (costos anuales de los activos fijos)
Los activos fijos planteados en la alternativa de solución “A” generarán un
costo anual de $29.000,00.
Los gastos de instalación y montaje se calculan mediante la siguiente
operación:
Gastos de instalación y montaje = Costos de los activos fijos x 2,5%
Gastos de instalación y montaje = $290.000,00 x 2,5% = $7.250,00
Los gastos de instalación y montaje se deprecian en el mismo tiempo que la
maquinaria, es decir, en 10 años, correspondiente su costo anual, el siguiente:
20
Depreciación anual = Costos de instalación y montaje de máquinas envolvedoras Vida útil
Depreciación anual = $7.250,00 10 años
Depreciación anual = $725,00 (gastos anuales por instalación y montaje)
Los gastos anuales por instalación y montaje de 3 máquinas envolvedoras
nuevas, suman la cantidad de $725,00. Mientras que los costos de mantenimiento
anual que genera la compra de 3 máquinas envolvedoras nuevas, que constan en la
alternativa de solución “A” son los siguientes:
Costos de mantenimiento = Costos de los activos fijos x 5%
Costos de mantenimiento = $290.000,00 x 5% = $14.500,00 anuales
Los costos anuales por mantenimiento de 3 maquinarias envolvedoras
nuevas que se plantea adquirir, suman la cantidad de $14.500,00 anuales. En el
cuadro No. 23 se presenta el análisis de costos anuales de la alternativa de solución
“A”.
CUADRO No. 23
ANÁLISIS DE COSTOS ANUALES DE LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIÓN “A” CORRESPONDIENTE AL REEMPLAZO DE
MAQUINARIAS ENVOLVEDORAS.
Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020
Costos $290.000 $ 29.000 $ 58.000 $87.000 $ 116.000 $145.000 $290.000 Instala ción y montaje
$7.250 $ 725 $ 1.450 $ 2.175 $ 2.900 $ 3.625 $ 7.250
Mante nimiento $14.500 $ 14.500 $ 29.000 $43.500 $ 58.000 $ 72.500 $145.000
Totales acumu lados
$311.750 $ 44.225 $ 88.450 $132.675 $ 176.900 $221.125 $442.250
Fuente: Fuente: Cuadro No. 20. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
21
En segundo lugar se analizan los costos anuales de la alternativa de
solución “B” correspondientes a la reparación de las máquinas
envolvedoras actuales.
Para el efecto se opera de la siguiente manera:
Depreciación anual = Costo reparación máquina envolvedora x 14 máquinas Vida útil
Depreciación anual = $ 11.639,00 x 14 máquinas = $162.946,00 2 años 2 años
Depreciación anual = $81.473,00 (costo anual de la reparación de máquinas
envolvedoras)
La reparación de las maquinarias envolvedoras propuesta como la alternativa
de solución “B” generará un costo anual de $81.473,00.
Los gastos de instalación y montaje se calculan mediante la siguiente
operación:
Gastos de instalación y montaje = Costos de la reparación propuesta x 5%
= $162.946,00 x 5% = $8.147,30
Los gastos de instalación y montaje se deprecian en el mismo tiempo que la
maquinaria envolvedora, es decir, en 2 años, correspondiente su costo anual, el
siguiente:
Depreciación anual = Costos de instalación y montaje de máquinas envolvedoras Vida útil
Depreciación anual = $8.147,30 2 años
Depreciación anual = $4.073,65 (gastos anuales por instalación y montaje)
22
Los gastos anuales por instalación y montaje de la reparación de las
maquinarias envolvedoras actuales, suman la cantidad de $4.073,65.
Mientras que los costos de mantenimiento anual que genera la reparación de
14 máquinas envolvedoras actuales, que constan en la alternativa de solución “B”
son los siguientes:
Costos de mantenimiento = Costos de la reparación propuesta x 10%
Costos de mantenimiento = $162.946,00 x 10% = $ 16.294,60
Los costos anuales por mantenimiento de 14 máquinas envolvedoras actuales
que se plantea reparar en la alternativa “B”, suman la cantidad de $16.294,60
anuales. En el cuadro No. 24 se presenta el análisis de costos anuales de la
alternativa de solución “B”.
CUADRO No. 24
ANÁLISIS DE COSTOS ANUALES DE LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIÓN “B” CORRESPONDIENTE A LA REPARACIÓN DE
MAQUINARIAS ENVOLVEDORAS ACTUALES.
Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 Costos $162.946 $81.473 $162.946 $244.419 $325.892 $407.365 $814.730 Instala-ción y montaje
$8.147 $4.074 $8.147 $12.221 $16.295 $20.368 $40.737
Mante-ni miento
$16.295 $16.295 $32.589 $48.884 $65.178 $81.473 $162.946
Totales acumu lados
$199.041 $101.841 $203.683 $305.524 $407.365 $509.206 $1.018.413
Fuente: Fuente: Cuadro No. 21. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
Con los resultados del análisis de costos de las alternativas de solución se
procede al análisis comparativo de las alternativas de solución, considerando
en ambos casos la situación actual, como se presenta en el cuadro No. 25:
23
CUADRO No. 25
CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS DE ALTERNARTIVAS DE
SOLUCIÓN COMPARADOS CON LA SITUACIÓN ACTUAL.
Descripción Situación
Situación actual vs. Alternativa “A” Situación actual vs. Alternativa “B”
Corto plazo (1
año)
Mediano plazo (5
años)
Largo plazo (10 años) Corto plazo Mediano
plazo Largo plazo
Costos
Actual $223.515 $ 1.117.577 $ 2.235.154 $ 223.515 $ 1.117.577 $ 2.235.154
Propuesto $ 29.000 $ 145.000 $ 290.000 $ 81.473 $ 407.365 $ 814.730
% 87,03% 87,03% 87,03% 63,55% 63,55% 63,55%
Instalación Actual
Propuesto $ 725,00 $ 3.625 $ 7.250 $ 4.074 $20.368 $40.737
Mantenimiento
Actual $ 25.000 $ 125.000 $ 250.000 $ 25.000 $ 125.000 $ 250.000
Propuesto $ 14.500 $ 72.500 $ 145.000 $ 16.295 $ 81.473 $ 162.946
% 42,00% 42,00% 42,00% 34,82% 34,82% 34,82%
Totales
Actual $ 248.515 $ 1.242.577 $ 2.485.154 $ 248.515 $1.242.577 $2.485.154
Propuesto $ 44.225 $ 221.125 $ 442.250 $ 101.841 $509.206 $1.018.413
% 82,20% 82,20% 82,47% 59,02% 59,02% 60,50%
Fuente: Cuadros No. 23 y No. 24. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
Finalmente se realiza el resumen de costos para la evaluación de la alternativa,
en el cuadro No. 26:
CUADRO No. 26
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.
Detalle
Situación actual
Alternativa "A"
Situación actual
Alternativa "B"
Costos a 10 años $2.235.154 $290.000 $2.235.154 $814.730 Instalación $7.250 $40.737 Mantenimiento $250.000 $145.000 $250.000 $162.946
Total $2.485.154 $442.250 $2.485.154 $1.018.413 Beneficios de las alternativas consideradas en comparación con la situación actual
$2.042.904
$1.466.742
Fuente: Cuadro No. 25. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
24
Para la obtención de los beneficios de las alternativas de solución en
comparación con la situación actual se ha operado de la siguiente manera:
Diferencia entre alternativa de solución “A” y situación actual = Costo de
alternativa “A” proyectado a 10 años – costo de los problemas proyectado a
10 años = $ 2.485.154,00 - $ 442.250,00 = $ 2.042.904,00
Diferencia entre alternativa de solución “A” y situación actual =
$2.042.904,00
Diferencia entre alternativa de solución “B” y situación actual = Costo de
alternativa “B” proyectado a 10 años – costo de los problemas proyectado a
10 años = $ 2.485.154,00 - $1.018.413,00
Diferencia entre alternativa de solución “B” y situación actual =
$1.466.742,00
Esto quiere que decir que la diferencia entre la alternativa de solución “A” y
“B”, es la siguiente:
Diferencia entre alternativa de solución “A” y alternativa de solución “B” =
Costo de alternativa “B” proyectado a 10 años – costo de alternativa “A”
proyectado a 10 años = $1.018.413,00 - $ 442.250,00
Diferencia entre alternativa de solución “A” y alternativa de solución “B” =
$576.163,00 favorable a la alternativa “A”
Esto quiere que decir que la alternativa de solución “A” minimiza los costos
con relación a la alternativa “B” en $576.163,00 y reduce los costos en
$1.466.742,00 con relación a la situación actual. Se puede apreciar en el cuadro de
alternativas de solución, que la alternativa más conveniente es la alternativa “A”
que corresponde al reemplazo de máquinas envolvedoras obsoletas, por
maquinarias nuevas.
De esta manera, se escoge como alternativa de solución, el reemplazo de 14
máquinas envolvedoras obsoletas por 3 maquinarias envolvedoras nuevas, 1 por
cada línea (menta glacial, leche miel y ye – yé).
25
4.3.2 Ventajas y desventajas
Las maquinarias envolvedoras nuevas que se plantean adquirir, permitirán
renovar la tecnología que existe actualmente en la planta de producción, en la
sección de caramelos duros y no mantener un sistema obsoleto, que requiere de 14
máquinas para la producción de caramelos, requiriendo un espacio mayor que los
equipos propuestos que serán 3, además que su nivel de tecnología es superior.
Se presentan las ventajas de adquirir maquinarias envolvedoras nuevas y las
desventajas de reparar las máquinas actuales, en el cuadro No. 27:
CUADRO No. 27
VENTAJAS DE ADQUIRIR NUEVAS MÁQUINAS ENVOLVEDORAS Y
DESVENTAJAS DE REPARAR LAS ACTUALES.
Ventajas de adquirir maquinarias
nuevas
Desventajas de reparar las máquinas
actuales
Se lograría tener tecnología actuali-
zada.
Se mantendría obsoleta la tecnología.
Bajo costo de mantenimiento. Mantenimientos periódicos y altos cos-
tos.
Mejor control del proceso, por tener
menor cantidad de maquinarias.
Mayor cantidad de tiempo y de recur-
sos para el control de dichos equipos.
Fácil adquisición de repuestos. Repuestos descontinuados y costos
altos.
Fácil detección de averías. Tiempos de detección y reparación de
averías extensos.
Alta confiabilidad de los equipos. Equipos muy poco confiables.
Fuente: Análisis de alternativas. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
Además de la compra de activos, será necesario realizar otras actividades,
que serán analizadas en el siguiente subtítulo.
26
Programación CPM. – El método del camino crítico o programación CPM,
como también se conoce, indica la mejor ruta para evitar que las actividades de
instalación y montaje de las maquinarias envolvedoras nuevas, puedan afectar la
producción en el sub – área de caramelos duros, paralizándola, no solo a estos
equipos productivos, sino también a las demás maquinarias de la línea de
caramelos duros.
Por esta razón, se presenta en el siguiente cuadro, la mejor disposición de las
actividades para el montaje de las maquinarias envolvedoras nuevas, de modo que
no afecta ni paralice la producción de caramelos duros:
CUADRO No. 28
ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
MÁQUINAS ENVOLVEDORAS NUEVAS.
Actividad Tiempo esperado en horas
Actividad precedente
A 8 B 8 A C 6 B D 2 C E 4 D F 7 D G 1 E, F H 8 G I 7 G J 1 H, I K 8 J L 7 J M 1 K, L N 8 M O 0 N
Fuente: Cronograma de implementación. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
En el siguiente cuadro se presenta el cronograma para la instalación y
montaje de las máquinas envolvedoras nuevas en el sub – área de caramelos duros
y la programación bajo la red CPM.
27
GRÁFICO No. 8
PROGRAMACIÓN CPM PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
PROPUESTA.
.
B: 8 H
C: 6 H
D: 2 H
E: 4 H
F: 7 H
G: 1 H
H: 8 H
I: 7 H
J: 1 H
K: 8 H
L: 7 H
M: 1 H
N: 8 H
O
A: 8H
TIP = 8 TRI = 8 H = 0
TIP = 16 TRI = 16
H = 0
TIP = 22 TRI = 22
H = 0
TIP = 24 TRI = 24
H = 0
TIP = 31 TRI = 31
H = 0
TIP = 32 TRI = 34
H = 2
TIP = 40 TRI = 40
H = 0
TIP = 41 TRI = 41
H = 0
TIP = 49 TRI = 49
H = 0
TIP = 50 TRI = 50
H = 0
TIP = 58 TRI = 58
H = 0
TIP = 49 TRI = 49
H = 0
TIP = 40 TRI = 41
H = 1
TIP = 41 TRI = 42
H = 0
TIP = 8 TRI = 13
H = 5
TIP = 16 TRI = 21
H = 5
TIP = 22 TRI = 27
H = 5
TIP = 24 TRI = 29
H = 5
TIP = 31 TRI = 33
H = 2
Fuente: Velásquez Mastreta. Dirección de la Producción. Elaborado por: García Paredes José Alberto
GRÁFICA No. 9
DIAGRAMA DE GANTT CPM.
CRONOGRAMA PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE DE ENVOLVEDORAS NUEVAS.
Fuente: Propuesta. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
El método de la ruta crítica (CPM) que se ha elaborado, indica una holgura
de 5 horas, cuyo resultado se obtuvo con la diferencia entre el Tiempo de inicio
próximo y el Tiempo remoto de iniciación.
De acuerdo al gráfico, las actividades desde la A hasta la D, son
secuenciales, mientras que las actividades E y F se realizan simultáneamente, al
igual que las actividades H e I, K y L, existiendo una diferencia de 1 hora entre el
desmontaje de 5 máquinas envolvedoras obsoletas y el montaje de 1 máquina
envolvedora nueva.
Las actividades en referencia deben ser simultáneas, debido a que mientras
se realiza el desmontaje de un grupo de 5 máquinas envolvedoras obsoletas, en la
parte superior de la planta se inicial el montaje de 1 máquina envolvedora nueva,
considerando que las instalaciones eléctrica ya han sido adecuadas para la
operación de dicho equipo.
Se estima que por cada día (sábado y domingo), se realice el desmontaje de
las máquinas envolvedoras obsoletas y el montaje de 1 equipo nuevo, es decir, que
en el transcurso de 8 días, se habrá montado las 3 máquinas nuevas, sin
interrumpir las actividades de la planta de producción de la línea de confitería, sub
– área de caramelos duros, porque se realizará esta actividad, los fines de semana,
cuando no opera la planta, tiempo en el cual trabaja el Departamento de
Mantenimiento en la conservación de los activos, por tanto, será preferible ejecutar
dichas tareas, en los meses de marzo y abril, donde se produce una disminución de
la demanda, que incluso ha obligado a los directivos a reducir los turnos de trabajo
en esos periodos.
El diagrama de Gantt, corrobora la situación planteada en diagrama de la
ruta de crítica, porque en efecto, se observa que laborando los sábados y
domingos, se puede implementar los equipos productivos nuevos, sin interrumpir
la planta, y si se considera el tiempo de adecuación de las instalaciones eléctricas,
tarea que también será realizada los fines de semanas, le tomará a la empresa, 16
días para operar con las máquinas envolvedoras nuevas.
3
De esta manera, se ha podido cuantificar el impacto de la propuesta con la
aplicación de CPM.
4.3.3 Actividad complementaria
En caso de implementar la alternativa de solución “A” correspondiente al
reemplazo de 14 máquinas envolvedoras por 3 nuevas maquinarias, se deberá
proporcionar la capacitación técnica necesaria al recurso humano de la sección de
caramelos duros, para que pueda operar eficientemente con dichos equipos
productivos.
Capacitación Técnica del Recurso Humano.
La organización deberá proporcionar la debida capacitación técnica al
recurso humano que labora en la Sección de Caramelos Duros, para que mediante
la inducción pueda encontrarse apto para operar bajo las nuevas máquinas
envolvedoras que se plantea instalar en dicha área de la línea de confitería, con lo
que se espera que el personal pueda mejorar su rendimiento durante las
operaciones diarias que efectúa rutinariamente.
La capacitación técnica será proporcionada a 16 operadores de la Sección de
Caramelos Duros de la Línea de Confitería, quienes operan las máquinas
envolvedoras.
Es necesario que el programa de inducción técnica que se plantea como
complemento de la solución técnica considerada, con relación al reemplazo de las
máquinas envolvedoras obsoletas por maquinarias nuevas, se planifique
adecuadamente, mediante el diagrama de Gantt que especifique los recursos
necesarios para su puesta en marcha, que incluyan materiales, personal,
equipamiento e infraestructura.
En el cuadro No. 29 se presenta el cronograma de la inducción técnica para
los operadores de las máquinas envolvedoras.
4
CUADRO No. 28
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA LOS OPERADORES
DE LA SECCIÓN DE CARAMELOS DUROS.
Fuente: Manuales de los proveedores de maquinarias envolvedoras. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
5
El cronograma de capacitación pone de manifiesto que los proveedores se
encargarán de la inducción técnica para que los operadores puedan manejar las
maquinarias envolvedoras.
Los costos de la inducción técnica del personal, se determinan en el cuadro
No. 30:
CUADRO No. 30
CAPACITACIÓN TÉCNICA DE LOS OPERADORES.
Detalle Cantidad Tiempo Costo/hora Costo total
Jefe Área (Formación) 1 $2.000,00
Operadores 16 40 horas $1,02 $652,80
Coffe break 16 10 días $1,00 $160,00
Total $2.812,80 Fuente: Cuadro No. 10. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
Los costos de la inducción técnica del personal ascienden a la cantidad de
$2.812,80.
En el siguiente numeral se realiza el aporte de la propuesta.
4.3.4 Aporte e incidencia de la propuesta en el desarrollo de las actividades
de la empresa
Las ventajas que ofrecen las maquinarias envolvedoras que se plantea
adquirir, si se acoge la alternativa de solución “A”, se citan a continuación:
Aumenta la capacidad de producción de 565 Kg. / hora a 789,75 Kg. / hora, es
decir, en 224,75 Kg./hora (40% de incremento). La capacidad de las
maquinarias envolvedoras que se plantean adquirir, se cuantifican en el
siguiente cuadro No. 31:
6
CUADRO No. 31
CAPACIDAD PROPUESTA DE LAS MÁQUINAS ENVOLVEDORAS.
A b c d e f g = (b x d x e x
f / 1000) h = g / 22 i = h x 0,85
Producto Gr. /
Unid.
# De
Máquinas
/ Formato
Golpes
x min. x Horas x
Capacidad
Instalada
Capacidad
Instalada
Capacidad
Real
min. hora Día X Dia (Kg.) (Kg/H) X Hora (Kg.)
Formato
Cuadrado 4,5 5 1.200 60 22 7.128 324 275
Formato Un
Twiss 4,5 5 1200 60 22 7.128 324 275
Formato
Doble Twiss 3,8 4 1200 60 22 6.019 274 233
Total 20.275 922 783
Fuente: Cuadro No. 7. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
El resumen de la aplicación de los métodos de Ingeniería utilizados en la
presente investigación, se presentan en los siguientes numerales.
1. Se identificó los problemas en los capítulos II y III, determinándose que la
obsolescencia de las máquinas envolvedoras es la problemática de mayor
importancia en el sub – área de caramelos duros, cuya causa se debe a la fatiga
de sus mecanismos.
2. Se ha propuesto la compra de 3 máquinas envolvedoras para reemplazar a las
14 actuales que se encuentran obsoletas, con lo cual se incrementará la
eficiencia de la producción, indicador que será calculado en el cuadro
correspondiente al aumento de la capacidad de la planta.
3. Con la mejora en la operación de las máquinas envolvedoras se limitará la
producción en la cocina, motivo por el cual esta área se adecuará con
automáticos, para que no se genere ninguna restricción sino que se pueda
mantener el equilibrio de la línea, como se lo observará en el cuadro del
aumento de la capacidad de la planta.
Las maquinarias envolvedoras que se plantean adquirir sumarán una
capacidad de 922 Kg. / hora, sin embargo, debido a que el personal debe
7
capacitarse adecuadamente para su operación y en vista que se sugiere un
incremento paulatino de la cocina (mediante un dispositivo automático) y de la
empacadora (por medio de un cabezal), se utilizará el 85% de la capacidad de las
envolvedoras durante el primer año, para ir incrementando paulatinamente 5% de
dicha capacidad hasta alcanzar el 100%, por tanto, durante el inicio de la propuesta
las máquinas envolvedoras trabajarán a una capacidad de 783 Kg. / hora,
capacidad a la cual también trabajarán las restantes líneas, estimando una
disminución de los paros no programados en la empacadora y de los tiempos
improductivos y del desperdicio en la cocina, al implementarse mejoras en las
actividades de mantenimiento de dichos equipos y mediante la inducción técnica
de los demás operadores de la línea.
De esta manera, el aumento de la capacidad de la planta, estará dado en la
siguiente proporción (ver cuadro No. 32):
CUADRO No. 32
AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE LA PLANTA.
Equipo Capacidad instalada
Producción prom./hora
Efi ciencia
% Paros no pro-
gra mados
Desper Dicio
Contro lable
Otros pro
blemas
Capa cidad utili zada
Capa cidad ociosa
Cocina 807 Kg. / hora
783 Kg./hora
97% 2% 1% 100% 0%
Troquel 1.132 Kg./hora
783 Kg./hora
69% 5% 1% 75% 25%
Envolvedora 922 Kg./hora
783 Kg./hora
85% 85% 15%
Empacadora 789,75 Kg./hora
783 Kg./hora
99% 1% 100% 0,0%
Fuente: Cuadro No. 14. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
Además, se citan otras ventajas que ofrecen las maquinarias envolvedoras
que se plantea adquirir si se acoge la alternativa de solución “A”, las cuales son
las siguientes:
8
Incrementa la vida útil de los equipos productivos en 10 años.
Minimiza el espacio de ocupación en la planta.
Menor tiempo de puesta en funcionamiento, desde 15 minutos de
herramentación actual por turno, a 5 minutos por día con la propuesta.
Mantenimiento económico (ver cuadro No. 33), disminuyendo el tiempo de
mantenimiento, desde 84 horas máquina a 24 horas máquina, una reducción
de 60 horas de mantenimiento semanal, lo cual se explica en el siguiente
cuadro:
CUADRO No. 33
TIEMPO DE MANTENIMIENTO POR MÁQUINA.
Descripción Actual Propuesto
Mantenimiento / máquina 6 horas 8 horas
No. de máquinas 14 máquinas 3 máquinas
Tiempo total de 1 ciclo 84 horas 24 horas
Reducción del tiempo x ciclo 60 horas por ciclo de mantenimiento Fuente: Información del proveedor de las máquinas envolvedoras. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
Reducción de tiempos improductivos en 1.528 horas máquinas (10% de
disminución) y del desperdicio en un 5%.
En cuanto a la recuperación de pérdidas económicas, se espera ahorrar
$78.755,21 por concepto de tiempos improductivos, $82.300,23 por reducción del
desperdicio (ver capítulo III, numeral 3.2, correspondiente al impacto económico
de los problemas) y en lo concerniente a los tiempos por capacidad ociosa de las
restantes maquinarias de la línea, se ha determinado la siguiente recuperación de
recursos:
Recuperación de pérdidas económicas por cuello de botella = Costo actual –
Costo propuesto = $62.459,96 – $7.836,30 = $54.623,67
9
Recuperación de pérdidas económicas por cuello de botella = Costo actual –
Costo propuesto = $62.459,96 – $7.836,30 = $54.623,67
Esto quiere decir que la recuperación de las pérdidas económicas asciende a
la siguiente cifra:
Recuperación de pérdidas económicas = Tiempo improductivo + desperdicio +
cuello de botella
Recuperación de pérdidas = $78.755,21 + $82.300,23 + $54.623,67
Recuperación de pérdidas económicas = $215.679,11
Con la implementación de la alternativa de solución “A” correspondiente a
al reemplazo de 14 máquinas envolvedoras obsoletas por 3 maquinarias envolve-
doras nuevas, se aspira tener una recuperación de $215.679,11 por concepto de las
pérdidas económicas por tiempo improductivo, desperdicio y cuello de botella que
fueron calculadas en el capítulo III, numeral 3.2, que concierne al impacto econó-
mico del problema “obsolescencia de máquinas envolvedoras”. Al costo en men-
ción se suma el ahorro de costos por desalojo de mano de obra, que se estima con
un incremento anual del 5%, por concepto de incrementos periódicos proyectados
de los salarios. Para el efecto, se ha elaborado el cuadro No. 34:
CUADRO No. 34
COSTOS POR AHORROS ANUALES DE MANO DE OBRA.
Descripción Salario Décimo Décimo Vacaciones Fondo de IESS SECAP Básico un. Tercero Cuarto Reserva IECE
Operadores de Planta $245,00 $20,42 $20,42 $10,21 $20,42 $27,32 $2,45
Concepto Pago por Cantidad Valor Valor Colaborador Operadores Mensual Anual
Operadores de Planta $346,23 11 $3.808,48 $45.701,81 Total $45.701,81
Fuente: Cuadro No. 10. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
10
Se ha elaborado el cuadro de costos (ver cuadro No. 35) por cada año, consi-
derando un incremento proyectado del 5% anual de los salarios:
CUADRO No. 35
AHORRO POR DESALOJO DE MANO DE OBRA.
Detalle 2011 2012 2013 2014 2015
Salarios
anuales $45.701,81 $47.986,90 $50.386,25 $52.905,56 $55.550,84
Fuente: Cuadro No. 33. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
Al sumar la recuperación de las pérdidas anuales con el ahorro por desalojo
de mano de obra se obtiene el siguiente resultado (ver cuadro No. 36):
CUADRO No. 36
AHORRO A OBTENER CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
ALTERNATIVA DE REEMPLAZO DE 14 MÁQUINAS ENVOLVEDORAS
OBSOLETAS POR 3 MÁQUINAS NUEVAS.
Detalle 2011 2012 2013 2014 2015
Recuperación de las pérdidas por tiempos improductivos, desperdicio y cuello de botella
$215.679,11 $218.914,29 $222.198,01 $225.530,98 $228.913,94
Ahorros anuales por reducción de mano de obra (5% in-cremento anual)
$45.701,81 $47.986,90 $50.386,25 $52.905,56 $55.550,84
Total $261.380,92 $266.901,19 $272.584,25 $278.436,53 $284.464,78 Fuente: Cuadros No. 35, No. 11, No. 12, No. 13, No. 14 y No. 15. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
11
Entre las desventajas de escoger la alternativa de solución “A”, se pueden
citar las siguientes:
Costo de capacitación de operadores para que puedan operar las nuevas
máquinas: $2.812,80
Costos de la inversión: $ 290.000,00 más $7.250,00 por gastos de instalación
y montaje
Con los dos últimos cuadros que se han elaborado, se procede a determinar
los indicadores de la propuesta (ver cuadro No. 37):
CUADRO No. 37
INDICADORES DE LA PROPUESTA.
Ítem Detalle Propuesto Actual Observación
A Capacidad de pro-
ducción
789,75 Kg./hora 565 Kg./hora Incremento: 224,75
Kg./hora (40%)
B Tiempos improducti-
vos
468 horas máqui-
nas
1.988 horas
máquinas
Disminución: 1.528
horas máquinas
c Tiempo disponible
anual
15.600 horas 15.600 horas
d Paros programados
por mantenimiento
8 horas / máquina
24 horas / máqui-
na
6 horas / má-
quina
84 horas / má-
quina
Disminución: 60
horas-máquina
e Producción esperada 783 Kg./hora 442 Kg./hora Incremento: 341
Kg./hora
f Tiempo utilizado
(productividad)
97% 87% Incremento: 10%
g Eficiencia de la línea 99,14% 78,23% Incremento: 20,91
h Eficiencia envolve-
doras
85% 78,23% Incremento: 6,77
I Desperdicio 0,24% 5,24% Disminución: 5% Fuente: Cuadro No. 34, No. 35 y No. 36. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
12
En el cuadro se presenta el detalle de la eficiencia propuesta, considerando el
incremento de la capacidad de la línea de confitería, sub – área de caramelos
duros.
El resumen de la alternativa de solución escogida, referente a la
implementación de 3 máquinas envolvedoras que reemplacen a las 14 máquinas
envolvedoras obsoletas, conseguirá los siguientes resultados positivos.
Incremento de la eficiencia en un 20,91%.
Eficiencia propuesta = Producción esperada = 783 Kg./hora Capacidad propuesta 789,75 Kg./hora
Eficiencia propuesta = 99,14%
Eficiencia actual = Producción actual = 442 Kg./hora Capacidad actual 565 Kg./hora
Eficiencia actual = 78,23%
Incremento de eficiencia = Propuesto – Actual
Incremento de eficiencia = 99,14% - 78,23%
Incremento de eficiencia = 20,91%
Incremento del tiempo utilizado y disminución del tiempo improductivo
(productividad) en la sección de caramelos duros en 10%.
Productividad propuesta = 1- Tiempo improductivo = 1- 468 horas Tiempo disponible 15.600 horas
Productividad propuesta = 97%
Productividad actual = 1- Tiempo improductivo = 1- 1.988 horas Tiempo disponible 15.600 horas
Productividad actual = 87%
13
Incremento de productividad = Propuesto – Actual
Incremento de productividad = 97% - 87%
Incremento de productividad = 10%
De esta manera, la propuesta traerá como consecuencia una reducción de las
pérdidas económicas.
Para el efecto, en el siguiente cuadro se presenta el cálculo de la reducción
de costos de las pérdidas económicas que genera el problema de la obsolescencia
de las envolvedoras.
Reducción de costos de las pérdidas económicas en $215.679,11 anuales.
Reducción del 5% de desperdicio.
Incremento de la capacidad de la línea en 224,75 Kg./hora (40%)
Incremento de la capacidad de la línea de caramelos duros =
Capacidad propuesta Capacidad actual
Incremento de la capacidad de la línea de caramelos duros =
789,75 Kg./hora 565 Kg./hora
Incremento de la capacidad de la línea de caramelos duros = 40%
Incremento de la capacidad = 789,75 Kg./hora - 565 Kg./hora = 224,75
Kg./hora
En consecuencia, con la implementación de la alternativa “A”
correspondiente al reemplazo de 14 máquinas envolvedoras obsoletas por 3
máquinas nuevas, se mejorarán los indicadores de productividad, eficiencia y
aumentará la capacidad de producción, reduciéndose el tiempo improductivo,
desperdicio y eliminándose el cuello de botella en la sección de caramelos duros
de la planta.
En el gráfico No. 10 se presenta el diagrama causa efecto de la situación
mejorada.
GRÁFICO No. 10
DIAGRAMA CAUSA EFECTO DE LA SITUACIÓN MEJORADA.
Fuente: Análisis del capítulo II. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
CAPÍTULO V
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
5.1 Plan de inversión y financiamiento
Las inversiones requeridas para la implementación de la propuesta, se
refieren a los activos fijos (maquinarias envolvedoras) que se plantea adquirir
como parte de la alternativa de solución al problema de la obsolescencia de las
máquinas envolvedoras actuales.
Para el efecto, se detalla en primer lugar, la inversión fija, posteriormente se
analizan los costos de operación y el financiamiento de la propuesta de solución
planteada.
5.1.1 Inversión fija
La inversión fija de la propuesta comprende la adquisición de los siguientes
activos fijos (ver cuadro No. 38):
CUADRO No. 38
INVERSIÓN FIJA.
Detalle Costo Total
Máquinas envolvedoras $ 290.000,00
Gastos de instalación y montaje $ 7.250,00
Adecuación de cocina $ 25.000,00
Total Inversión Fija $322.250,00 Fuente: Cuadro No. 25. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
3
Se observa que la inversión fija de la propuesta suma $322.250,00,
correspondiente a la adquisición de 3 maquinarias envolvedoras, incluyendo los
gastos de instalación y montaje, además de la adecuación de la cocina.
En el siguiente subnumeral se presenta el cálculo de los costos de operación
anual.
5.1.2 Costos de operación
En cuanto a los costos de operación, estos corresponden a los rubros de
capacitación, mantenimiento y suministros. Para el efecto, se ha elaborado el
cuadro No. 39:
CUADRO No. 39
COSTOS DE OPERACIÓN ANUALES.
Detalle Costo total
Capacitación técnica de operadores $ 2.812,80
Mantenimiento (5%) $ 14.500,00
Suministros de oficina $ 1.200,00
Total Costos de Operación $ 18.512,80
Fuente: Cuadro No. 25. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
Se puede observar que los costos de operación anuales ascienden a la
cantidad de $18.512,80.
5.1.3 Inversión total
Determinada la inversión fija y los costos de operación anual, en los
numerales 5.1.1 y 5.1.2, se procede a la obtención de la inversión total con base en
la sumatoria de los resultados de ambos rubros que forman parte de los montos
totales de la propuesta, para el efecto, se presenta el cuadro No. 40:
4
CUADRO No. 40
INVERSIÓN TOTAL.
Detalle Costos % Inversión fija $ 322.250,00 94,57%Costos de operación $ 18.512,80 5,43%
Inversión total $ 340.762,80 100,00%
Fuente: Cuadro No. 38 y No. 39. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
La inversión total asciende a la cantidad de $340.762,80, correspondiendo la
inversión fija el 94,57% ($322.250,00) y a los costos de operación el 5,43%
($18.512,80).
5.1.4 Financiamiento
Se financiará la presente propuesta que corresponde al reemplazo de 14
máquinas envolvedoras obsoletas por 3 nuevas, a través de un crédito a una
institución del sector financiero (Banco de Guayaquil), que proporcionará una tasa
del 15,25% anual, suscribiendo el acuerdo en materia crediticia, para cancelar con
pagos trimestrales, en un plazo de 10 años, el 85% de la inversión fija, que
corresponde a la cifra de $273.912,50. En el cuadro No. 41 se ha elaborado la tabla
de datos del crédito financiero.
CUADRO No. 41
DATOS DEL CRÉDITO FINANCIERO.
Detalle Costos Inversión fija $322.250,00 Crédito Financiado (85% inversión fija) C $273.912,50 Interés anual: 15,25%Interés trimestral (i): 3,81%Número de pagos en el transcurso de 3 años (n): 12
Fuente: Inversión fija. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
5
5.1.5 Amortización de la inversión crédito financiero
Se aplicará la siguiente ecuación financiera para la determinación del monto
de los pagos trimestrales del crédito financiero.
Pago = C x i 1 – (1 + i)-n
Pago = $273.912,50 X 3,81% 1 – (1 + 3,81%)-12
Pago = $28.869,33
Cada pago trimestral del crédito requerido para la implementación de la
propuesta asciende a $28.869,33.
En el cuadro No. 42 se aprecia la amortización del crédito financiero.
CUADRO No. 42
AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO.
Trimestre n Crédito C I Pago Deuda Dic-10 0 $ 273.912,50 3,81% (C,i,Pago) Mar-11 1 $ 273.912,50 $ 10.442,91 ($ 28.869,33) $ 255.486,08 Jun-11 2 $ 255.486,08 $ 9.740,41 ($ 28.869,33) $ 236.357,15 Sep-11 3 $ 236.357,15 $ 9.011,12 ($ 28.869,33) $ 216.498,93 Dic-11 4 $ 216.498,93 $ 8.254,02 ($ 28.869,33) $ 195.883,62 Mar-12 5 $ 195.883,62 $ 7.468,06 ($ 28.869,33) $ 174.482,35 Jun-12 6 $ 174.482,35 $ 6.652,14 ($ 28.869,33) $ 152.265,16 Sep-12 7 $ 152.265,16 $ 5.805,11 ($ 28.869,33) $ 129.200,93 Dic-12 8 $ 129.200,93 $ 4.925,79 ($ 28.869,33) $ 105.257,38 Mar-13 9 $ 105.257,38 $ 4.012,94 ($ 28.869,33) $ 80.400,98 Jun-13 10 $ 80.400,98 $ 3.065,29 ($ 28.869,33) $ 54.596,94 Sep-13 11 $ 54.596,94 $ 2.081,51 ($ 28.869,33) $ 27.809,11 Dic-13 12 $ 27.809,11 $ 1.060,22 ($ 28.869,33) ($ 0,00)
Total $ 72.519,51 ($ 346.432,01)
Fuente: Cuadro No. 39 y No. 41. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
6
En el cuadro No. 43 se resumen los costos por intereses del crédito
requerido.
CUADRO No. 43
COSTOS POR INTERESES ANUALES.
Descripción 2011 2012 2013 Total
Costos financieros $ 37.448,46 $ 24.851,10 $ 10.219,96 $ 72.519,51
Fuente: Cuadro No. 42. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
En el primer año de implementada la propuesta, la empresa deberá cancelar a
la institución financiera $37.448,46 por concepto de intereses del crédito requerido
para la implementación de la alternativa de solución correspondiente al reemplazo
de 14 máquinas envolvedoras obsoletas por 3 máquinas envolvedoras nuevas por
adquirir.
5.2 Evaluación financiera (Coeficiente beneficio/costo, TIR, VAN,
recuperación del capital)
Se realizará la evaluación financiera a través de la obtención de indicadores
financieros Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Actual Neto (VAN) y
recuperación de capital.
Para el efecto, se ha elaborado el balance económico de flujo de caja, en el
cual se indican como beneficios, el ahorro a obtener por concepto de la
disminución del tiempo improductivo y del desperdicio, generados por la
obsolescencia de las 14 máquinas envolvedoras actuales, como se ha indicado en
el numeral 4.3.4 del capítulo IV, donde se calculó la recuperación de las pérdidas
económicas en mención.
En el cuadro No. 44 se presenta el balance económico de flujo de caja de la
propuesta.
7
CUADRO No. 44
BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA.
Descripción Periodos
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ahorro de las pérdidas
$261.380,92 $266.901,19 $272.584,25 $278.436,53 $284.464,78
Inversión Fija Inicial ($322.250) Costos de Operación Capacitación técnica $2.812,80 $2.812,80 $2.812,80 $2.812,80 $2.812,80 Manteni miento $18.512,80 $18.512,80 $18.512,80 $18.512,80 $18.512,80 Suministros de oficina $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 Gastos por intereses $37.448,46 $24.851,10 $10.219,96 Cotos de Operación anual $59.974,06 $47.376,70 $32.745,56 $22.525,60 $22.525,60 Flujo de caja ($322.250) $201.406,86 $219.524,49 $239.838,70 $255.910,93 $261.939,18
TIR 62,62% VAN $770.579,18
Fuente: Cuadro No. 38 y No. 39. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
Se observan en el balance de flujo de caja que el efectivo anual en el año
2010 sumará la cantidad de $201.406,86; el cual ascenderá a $219.524,49 en el
2011.
En este balance de flujo de caja, se ha obtenido un TIR del 62,62% y un
VAN de $770.579,18, que se calcularon con base en las funciones financieras del
programa Excel.
Ambas cifras indican factibilidad económica de las inversiones requeridas
para la implementación de la propuesta, porque superan a la tasa de descuento y a
la inversión inicial respectivamente, como se detallará en los numerales 5.2.1 y
5.2.2.
A continuación se comprueba la Tasa Interna de Retorno (TIR).
8
5.2.1 Tasa Interna de Retorno (TIR)
Para comprobar el valor de la Tasa Interna de Retorno (TIR) que se ha
obtenido con la ayuda de las funciones financieras del programa Excel, se ha
utilizado la siguiente ecuación financiera:
P = F (1 + i)n
Los datos para operar con esta ecuación se presentan a continuación:
P: inversión fija ($322.250,00).
F: flujos de caja anuales.
n: número de años.
i: Tasa Interna de Retorno (TIR).
En el cuadro No. 45 se efectúa el cálculo para la determinación de la Tasa
Interna de Retorno (TIR):
CUADRO No. 45
COMPROBACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR).
Año (n) P F Ecuación i P1 i P2 2010 (0) $322.250,00 2011 (1) $201.406,86 P=F/(1+i)n 62% $124.325,22 63% $123.562,49 2012 (2) $219.524,49 P=F/(1+i)n 62% $83.647,50 63% $82.624,30 2013 (3) $239.838,70 P=F/(1+i)n 62% $56.412,35 63% $55.380,44 2014 (4) $255.910,93 P=F/(1+i)n 62% $37.155,99 63% $36.252,54 2015 (5) $261.939,18 P=F/(1+i)n 62% $23.476,07 63% $22.764,73
Total Flujo1 $325.017,13 Flujo2 $320.584,50
Fuente: Cuadro No. 44. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
La ecuación matemática que se utiliza en el presente análisis, para obtener el
valor de la Tasa Interna de Retorno (TIR) es presentada en el siguiente renglón:
9
T.I.R.: = i1 + (i2 + i1) VAN1 12 VAN1 - VAN2
Desarrollando la ecuación:
VAN1 = Flujo1 – Inversión inicial
VAN1 = $325.017,13 - $322.250,00
VAN1 = $2.767,13
VAN2 = Flujo2 – Inversión inicial
VAN2 = $320.584,50 - $322.250,00
VAN2 = -$1.665,50
T.I.R. = 62% + (63% - 62%) $2.767,13 $2.767,13 – (-$1.665,50)
T.I.R. = 62% + 1% $2.767,13 $4.432,63
TIR = 62% + (1%) (0,62)
TIR = 62,62%
Al efectuar el cálculo para la obtención del valor de la Tasa Interna de
Retorno (TIR), da como resultado 62,62%, que es igual al que se obtuvo aplicando
las funciones financieras del programa Microsoft Excel.
Este resultado indica factibilidad de la propuesta, puesto que el TIR supera a
la tasa de descuento considerada en este análisis, que es del 15,25%.
A continuación se detalle al VAN.
5.2.2 Valor Actual Neto (VAN)
De la misma manera como se comprobó la Tasa Interna de Retorno (TIR) el
TIR, se puede comprobar el Valor Actual Neto (VAN), es decir, con el empleo de
la siguiente ecuación:
T.I.R. = i1 + (i2 - i1)
10
P = F (1 + i)n
Los datos para operar con esta ecuación financiera se presentan a
continuación:
P: Valor Actual Neto (VAN)
F: Flujos de caja anuales.
n: número de años.
i: tasa de descuento del 15,25%
En el cuadro No. 46 se presentan los resultados obtenidos al utilizar la
ecuación del valor futuro, como parte de la comprobación del Valor Actual Neto
(VAN):
CUADRO No. 46
COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN).
Años (n) P F i Ecuación P 2010 (0) $322.250,00 2011 (1) $201.406,86 15,25% P=F/(1+i)n $174.756,49 2012 (2) $219.524,49 15,25% P=F/(1+i)n $165.272,70 2013 (3) $239.838,70 15,25% P=F/(1+i)n $156.673,83 2014 (4) $255.910,93 15,25% P=F/(1+i)n $145.052,46 2015 (5) $261.939,18 15,25% P=F/(1+i)n $128.823,71
Total $770.579,18
Fuente: Cuadro No. 44. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
El Valor Actual Neto (VAN) que se ha obtenido como parte de la resolución
de este indicador financiero con la ecuación del valor futuro, ha sido igual a
$770.579,18 que es similar al que se obtuvo con el análisis de las funciones
financieras del programa Microsoft Excel, el cual por ser mayor a la inversión
inicial que corresponde a $322.250,00, evidencia la factibilidad para la
implementación de la propuesta.
11
5.2.3 Periodo de recuperación del capital
Se determinar el Periodo de recuperación del capital mediante la misma
ecuación que se utilizó para la determinación del TIR y del VAN, es decir, la
siguiente:
P = F (1 + i)n
Los datos para operar con esta ecuación se presentan a continuación:
P: VAN
F: Flujos de caja anuales.
n: número de años.
i: tasa de descuento del 15,25%
En el cuadro No. 47 se presentan los resultados obtenidos al utilizar la
ecuación:
CUADRO No. 47
PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL.
Años (n) P F I Ecuación P P 2010 (0) $322.250,00 acumulado 2011 (1) $201.406,86 15,25% P=F/(1+i)n $174.756,49 $174.756,49 2012 (2) $219.524,49 15,25% P=F/(1+i)n $165.272,70 $340.029,19 2013 (3) $239.838,70 15,25% P=F/(1+i)n $156.673,83 $496.703,02 2014 (4) $255.910,93 15,25% P=F/(1+i)n $145.052,46 $641.755,48 2015 (5) $261.939,18 15,25% P=F/(1+i)n $128.823,71 $770.579,18
Fuente: Cuadro No. 44. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
Se observa en la columna de P acumulado, que en el segundo año (2012), el
valor de la recuperación del capital es igual a $340.029,19, es decir, que ha superado el
valor de la inversión inicial de $322.250,00 lo que significa una recuperación del
12
capital en el periodo de 2 años (24 meses), de las maquinarias envolvedoras que se
planten adquirir, las cuales por tener una vida útil de 10 años, ponen de manifiesto
la factibilidad económica de la propuesta.
5.2.4 Coeficiente Beneficio / Costo
El coeficiente beneficio costo se obtienen mediante la aplicación de la
siguiente ecuación:
Coeficiente Beneficio / Costo = Beneficio Costo
Los datos para operar con esta ecuación financiera, se presentan a
continuación:
El beneficio de la propuesta que es igual al Valor Actual Neto (VAN) asciende
a la cantidad de $770.579,18.
El costo de la propuesta que es igual a la inversión inicial, ascienden a la
cantidad de $322.250,00.
Aplicando la ecuación matemática:
Coeficiente Beneficio / Costo = $770.579,18 $322.250,00
Coeficiente Beneficio / Costo = 2,39
Se obtuvo un coeficiente beneficio costo de 2,39.
El indicador económico correspondiente al coeficiente Beneficio / Costo in-
dica que por cada dólar que va a invertir la empresa en la adquisición de 3
máquinas envolvedoras nuevas, recibirá $2,39, es decir, que la organización gene-
rará $1,39 por concepto de beneficio por cada dólar invertido, lo que indica que la
implementación de la propuesta será factible y conveniente.
13
Una vez evaluada la alternativa de solución “A” para minimizar o erradicar
el problema de la obsolescencia de las maquinarias envolvedoras, se procederá a
evaluar la alternativa “B”.
En el siguiente subnumeral, se procederá a evaluar la alternativa de solución
“B” que consiste en la reparación de las maquinarias envolvedoras actuales, por un
proveedor.
5.2.5 Evaluación de la alternativa de solución “B”
La alternativa de solución “B” que corresponde a la reparación de las 14
máquinas envolvedoras actuales, generará el siguiente flujo de efectivo (cuadros
No. 48, No. 49 y No. 50):
CUADRO No. 48
INVERSIÓN FIJA Y COSTOS DE OPERACIÓN.
Detalle Costo Total
Inversión fija
Reparación de máquinas envolvedoras $ 407.365,00
Gastos de instalaciòn y montaje $ 8.147,30
Adecuación de cocina $ 25.000,00
Total Inversión Fija $ 440.512,30
Costos de operación
Capacitación técnica de operadores $ 2.812,80
Mantenimiento (10%) $ 16.294,60
Suministros de oficina (anuales) $ 1.200,00
Total Costos de Operación $ 20.307,40
Fuente: Cuadro No. 26. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
A continuación se presenta el balance económico de flujo de caja de la
alternativa “B”.
14
CUADRO No. 49
BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA.
Descripción
Periodos 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ahorro de las pérdidas
$215.679,11 $218.914,29 $222.198,01 $225.530,98 $228.913,94
Inversión Fija Inicial ($440.512,30) Costos de Operación Capacitación técnica $2.812,80 $2.812,80 $2.812,80 $2.812,80 $2.812,80 Mantenimiento $20.307,40 $20.307,40 $20.307,40 $20.307,40 $20.307,40 Suministros de oficina $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 Gastos por intereses $51.191,64 $33.971,18 $13.970,57 Cotos de Operación anual $75.511,84 $58.291,38 $38.290,77 $24.320,20 $24.320,20 Flujo de caja ($440.512,30) $140.167,26 $160.622,91 $183.907,24 $201.210,78 $204.593,74
TIR 26,84% VAN $577.353,36
Fuente: Cuadro No. 48. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
CUADRO No. 50
PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL.
Años (n) P F I Ecuación P P 2010 (0) $440.512,30 acumulado
2011 (1) $140.167,26 15,25% P=F/(1+i)n $121.620,18 $121.620,18 2012 (2) $160.622,91 15,25% P=F/(1+i)n $120.927,65 $242.547,83 2013 (3) $183.907,24 15,25% P=F/(1+i)n $120.136,79 $362.684,62 2014 (4) $201.210,78 15,25% P=F/(1+i)n $114.047,95 $476.732,58 2015 (5) $204.593,74 15,25% P=F/(1+i)n $100.620,78 $577.353,36
Fuente: Cuadro No. 49. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
Los indicadores de la inversión, si implementa la alternativa de solución
“B”, que corresponde a la reparación de 14 máquinas envolvedoras, serán los
siguientes:
15
Inversión fija: $440.512,30
TIR: 26,84%
VAN: $577.353,36
Periodo de recuperación del capital: 4 años
Coeficiente beneficio costo: 1,31
Para evaluar la propuesta se ha realizado el siguiente esquema (ver cuadro
No. 51):
CUADRO No. 51
CUADRO COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS “A” Y “B”.
Fuente: Cuadro No. 50. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
Los indicadores económicos, favorecen a la alternativa de solución “A” que
corresponde al reemplazo de 14 máquinas envolvedoras obsoletas por 3 máquinas
nuevas, por tanto se escoge la alternativa “A” como solución al problema de la
“obsolescencia de las máquinas envolvedoras”.
ALTERNATIVA “A” Inversión fija: $322.250,00 TIR: 62,62% VAN: $770.579,18 Recuperación del capital: 2 años Coeficiente beneficio costo: 2,39
ALTERNATIVA “B” Inversión fija: $440.512,00 TIR: 26,84% VAN: $577.353,36 Recuperación del capital: 4 años Coeficiente beneficio costo: 1,31
16
CAPÍTULO VI
PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA
6.1. Planificación y cronograma de implementación
Las actividades requeridas para la implementación de la alternativa de
solución escogida, correspondiente al reemplazo de 14 maquinarias envolvedoras
obsoletas por 3 máquinas nuevas, son las siguientes:
Dirigir una solicitud para la adquisición del financiamiento a través de una
institución crediticia, que pueda ofrecer un crédito a 3 años plazo con una tasa
de interés del 15,25%.
Con el financiamiento previsto se realiza la adquisición de los activos fijos, en
referencia a las máquinas envolvedoras que se plantea adquirir en el presente
estudio.
Ejecución del programa de capacitación para que el recurso humano pueda
operar las máquinas envolvedoras nuevas que tiene mayor capacidad y otros
dispositivos para facilitar las operaciones en la línea de caramelos duros de la
planta.
Se ha utilizado el soporte informático del Microsoft Project, como
fundamento para la aplicación del método del Diagrama de Gantt en la elaboración
del cronograma de implementación, debido a que esta herramienta de ingeniería
contiene aplicaciones de gran utilidad en la planificación de las actividades
propuestas.
Para el efecto, se presenta en las siguientes páginas el diagrama de Gantt,
donde se puede apreciar el cronograma de implementación de la propuesta
planteada.
GRÁFICA No. 11
DIAGRAMA DE GANTT.
Fuente: Programación para puesta en marcha. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
3
DIAGRAMA DE GANTT
HOJA DE RECURSOS.
Fuente: Programación para puesta en marcha. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
CUADRO No. 52
INFORME DE ACTIVIDADES.
UNVERSAL SWETT INDUSTRIES.
Office
Desde miércoles 3/01/11
Fuente: Programación para puesta en marcha. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
3
La programación de las actividades contempladas en la alternativa de
solución escogida, serán las siguientes:
a) La propuesta tardará un tiempo de 51 días hasta que se lleve a cabo el inicio de
la puesta en marcha, debido a que la adquisición de las maquinarias
envolvedoras, tardarán 45 días desde su pedido hasta su instalación.
b) Entre los recursos que se requerirán para la puesta en marcha de la propuesta
se mencionan los recursos humanos, tecnológicos y materiales.
c) El presupuesto de la propuesta, que incluye los costos financieros, la inversión
fija y los costos de operación, ascenderá a la cantidad de $413.282,31.
4
CAPÍTULO VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1. Conclusiones
Se ha diagnosticado los problemas de la sección de caramelos duros de la
línea de confitería, en la planta de Universal Swett Industries, identificándose que
el principal problema radica en la obsolescencia de las máquinas envolvedoras,
que ha sido causado por el desgaste de los elementos mecánicos de cada equipo
productivo.
Las consecuencias que ha generado el problema son los tiempos
improductivos y el desperdicio, además que ha ocasionado cuellos de botella,
debido a que las máquinas envolvedoras representan la restricción del sistema
productivo, por lo que se ha obtenido una eficiencia de 78,23%, con una capacidad
de producción de 565 kilogramos por hora y una producción real de 442 Kg. por
hora, generando una pérdida económica por la cantidad de $215.679,11.
La alternativa de solución escogida como propuesta para la sección de
caramelos duros, consiste en el reemplazo de 14 máquinas envolvedoras obsoletas
por 3 maquinarias nuevas, con lo que se conseguirá un aumento de la capacidad de
la planta a 789,75 kilogramos por hora, una capacidad de 922 kilogramos por hora
en las máquinas envolvedoras, un incremento de la eficiencia a 85% y la
recuperación de $215.679,11 a lo que se añade un ahorro por desalojo de mano de
obra valorado en $45.701,81, cantidades que totalizan la cantidad de $261.380,92.
La inversión total asciende a la cantidad de $340.762,80, correspondiendo la
inversión fija el 94,57% ($322.250,00) y a los costos de operación el 5,43%
($18.512,80).
5
El capital invertido generará una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 62,62%
que al ser comparado con el 15,25% de la tasa referencial considerada en el
análisis genera un Valor Actual Neto (VAN) de $770.579,18 que evidencia la
factibilidad económica de la inversión, ya que el tiempo de recuperación del
capital de 2 años, por este motivo se considera que la propuesta es conveniente.
7.2. Recomendaciones
Se plantea las siguientes recomendaciones a la empresa Universal Swett
Industries:
a) Identificar los cuellos de botella para poder determinar estrategias para su
explotación.
b) Mejorar la tecnología actual, renovándola periódicamente para evitar la
obsolescencia.
c) Capacitar al recurso humano para que pueda mejorar su desempeño y a través
del conocimiento operar eficientemente las maquinarias envolvedoras que se
plantea como solución al problema de la obsolescencia de las máquinas
envolvedoras actuales.
d) Ofrecer programas motivacionales para que el recurso humano pueda mejorar
su desempeño e incrementar sus niveles de rendimiento.
6
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Decisión bajo certeza: Es la toma de decisión cuando se sabe con seguridad
cuáles son los efectos de las acciones.
Desperdicio. – Diferencia entre como son las condiciones actuales y como
deben ser.
Restricción. – Es todo aquello que impida el logro de la meta del sistema o
empresa. Se identifican 2 tipos de restricción:
Tasa Interna de Retorno. – La tasa interna de retorno equivale a la tasa de
interés de un proyecto de inversión con pagos (valores negativos) e ingresos
(valores positivos) que ocurren en períodos regulares.
Teoría de Toma de decisiones. – Es un estudio formal sobre la toma de de-
cisiones. Los estudios de casos reales, que se sirven de la inspección y los
experimentos, se denominan teoría descriptiva de decisión; los estudios de la toma
de decisiones racionales, que utilizan la lógica y la estadística, se llaman teoría
preceptiva de decisión.
TOC. – La Teoría de Restricciones (TOC), es un método que permite
determinar las restricciones de un sistema productivo y dar soluciones para
balancear los equipos de una línea, de modo que se incremente la eficiencia.
Valor Actual Neto. – La inversión VNA comienza un período antes de la
fecha del flujo de caja de valor1 y termina con el último flujo de caja de la lista. El
cálculo VNA se basa en flujos de caja futuros. Si el primer flujo de caja ocurre al
inicio del primer período, el primer valor se deberá agregar al resultado VNA, que
no se incluye en los argumentos valores.
7
8
ANEXO No. 1
CROQUIS DE UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.
Ubicación : Geográfica
Ciudad : Guayaquil
Provincia : Guayas
Parroquia : Ayacucho
Dirección : Eloy Alfaro 1103 entre Gómez
Rendón y Maldonado
Fuente: Universal Swett Industries. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
GOMEZ RENDON
MALDONA-
GRAL. CALICUCHIMA
DR. FRANCISCO DE MARCOS Y CRESPO
AVENIDA 10 SE (ELOY ALFARO)
AVENIDA 9 SE
AVENIDA 8 SE
N
RIO GUAYAS
9
ANEXO No. 2
ORGANIGRAMA DE UNIVERSAL SWETT INDUSTRIES S. A.
Fuente: Universal Swett Industries. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
10
ANEXO No. 3
DIAGRAMA ACTUAL DE PLANTA CARAMELERIA.
Fuente: Universal Swett Industries. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
11
ANEXO No. 4
DIAGRAMA DE FLUJO.
Fuente: Universal Swett Industries. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
12
ANEXO No. 5
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO. MENTA GLACIAL.
Fuente: Universal Swett Industries. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
13
ANEXO No. 5
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO. MENTA GLACIAL.
Fuente: Universal Swett Industries. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
14
ANEXO No. 6
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO. LECHE MIEL.
Fuente: Universal Swett Industries. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
15
ANEXO No. 6
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO. LECHE MIEL.
Fuente: Universal Swett Industries. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
16
ANEXO No. 7
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO. YE – YÉ.
Fuente: Universal Swett Industries. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
17
ANEXO No. 7
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO. YE – YÉ.
Fuente: Universal Swett Industries. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
18
ANEXO No. 8
REGISTRO DE FRECUENCIA DE PARALIZACIONES DE MÁQUINAS
ENVOLVEDORAS. ENERO-JUNIO 2010.
Meses
Desgaste de cuchillas
Desgaste de dados
Descentrado de platos
Descentrado de plegadores
Desgaste de bocín, polea y eje
Rotura de rodamientos
Rotura de resorte de pinzas
Rotura de caucho de pinzas
Aplanchador trabado
Mal contacto eléctrico
Falla en resistencia eléctrica
Motor averiado
Funcionamiento incorrecto de circuitos
Total
Enero 58 49 29 18 17 14 8 9 5 4 1 0 0 212 Febrero 94 69 51 29 24 20 14 14 9 8 3 1 1 337 Marzo 76 53 40 20 16 15 7 12 6 5 2 2 1 255 Abril 74 58 39 21 19 16 12 11 7 4 3 1 1 266 Mayo 86 70 49 25 26 21 27 17 10 9 4 1 1 346 Junio 85 66 46 23 21 18 21 15 8 8 5 1 1 318 Total 473 365 254 136 123 104 89 78 45 38 18 6 5 1734
Fuente: Línea de caramelos duros. Universal Swett Industries. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
19
ANEXO No. 9
DIAGRAMA PROPUESTO DE PLANTA CARAMELERIA.
Fuente: Propuesta para Universal Swett Industries. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
20
ANEXO No. 10
PROFORMA Y CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINAS ENVOLVEDORAS.
Proveedor Marca ACMA.
Fuente: Propuesta. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
COSTO: USD
21
ANEXO No. 10
PROFORMA Y CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINAS ENVOLVEDORAS.
Proveedor Marca Shib Packaging.
Fuente: Propuesta. Elaborado por: García Paredes José Alberto.
COSTO: USD
22
BIBLIOGRAFÍA
Alford L. P., Ban John R., Adgemann George E., Manual de la Producción,
Cuarta Edición, Editorial Alfaomega, Nuevo México – Estados Unidos de
América, 1998.
Buffa Elwood, Administración y Dirección de la Producción, Sexta Edición,
Limusa, México D.C., 2000.
Eli Goldratt, La Meta, Editorial Tecnos, Cuarta Edición, México Distrito
Federal, 2000.
Gutiérrez Humberto, Calidad y Competitividad, Tercera Edición, Editorial
Mc Graw Hill, México D.C., 1996.
Márquez José, Fundamentos para la competitividad, Primera Edición,
Comisión Latinoamericana de Productividad, Bogotá – Colombia, 2003.
Miller, Estadísticas para Ingenieros, Tercera Edición, Mc Graw Hill,
Orlando, 2000.
Paulo Canario, www.ceroaverias.com JIPM, Primera Edición, Sao Paulo,
Brasil, 2004.
Suzuki Tokutaro, TPM para industrias de proceso, Sexta Edición, Mc Graw
Hill, Madrid, 2000.
Vargas Zúñiga Ángel Ing., Organización del Mantenimiento Industrial,
Segunda Edición, Editorial Series VZ, Guayaquil – Ecuador, 1995.
Velásquez Mastreta Gustavo, Dirección de la Producción, 12ava Edición,
Editorial Limusa, México D. F. 1996.