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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Departamento Académico de Graduación Seminario de Graduación Tesis de Grado Previo a la Obtención del Titulo de Ingeniero Industrial Área: Sistemas Integrados de Gestión Tema: Reducir el índice de disconformidades que se generan en el área de despacho de la empresa Logística, Distribución y Almacenaje S.A. LODISALAutor: Célleri Gavilanez Germán Ovidio Director: Ing. Ind. Bran Cevallos José Alberto 2007 2008 Guayaquil - Ecuador

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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL

Departamento Académico de Graduación Seminario de Graduación

Tesis de Grado

Previo a la Obtención del Titulo de Ingeniero Industrial

Área:

Sistemas Integrados de Gestión

Tema:

Reducir el índice de disconformidades que se generan en el área de despacho de la empresa

Logística, Distribución y Almacenaje S.A. “LODISAL”

Autor:

Célleri Gavilanez Germán Ovidio

Director:

Ing. Ind. Bran Cevallos José Alberto

2007 – 2008

Guayaquil - Ecuador

ii

“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestos en esta

Tesis corresponden exclusivamente al autor”.

-----------------------------------------------

Germán Ovidio Célleri Gavilanez

C.I # 0920432143

iii

DEDICATORIA

La presente tesis de grado esta dedicada a mis padres Sr. David

Célleri Castro y Olga Gavilanes Romero. A ellos, siempre estuvieron

conmigo en todo momento y conté con su apoyo moral e

incondicionalmente, su buena voluntad y paciencia, por su ayuda al inicio

y en la culminación de mi carrera profesional, y poder obtener el titulo

Académico de Ingeniero Industrial.

“Gracias padres, por lo que me has dado en la vida”

iv

AGRADECIMIENTO

Agradezco a mi dios Jehová todo poderoso por permitirme seguir por el

camino correcto, no dejar que me faltara la oportunidad de educarme,

poder culminar mi carrera y lograr mi sueño de llegar a ser un profesional

después de tantas luchas y sacrificios.

A mis padres, agradezco sus esfuerzos, sus grandes sacrificios,

brindándome su apoyo en todo momento para poder culminar mis

estudios, salir adelante y lograr ser un profesional.

A mis hermanos, David y Peter por su constante aliento, su actitud

positiva y darme ese apoyo incondicional, para no quedarme en medio

camino y poder culminar mi carrera profesional.

Al Ing. Ind. José Alberto Bran Cevallos asesor del presente trabajo, que

con su experiencia dio las pautas y guió el desarrollo del trabajo de mi

investigación.

A mis buenos amigos, Luis Pérez Rodríguez y Galo Duran Gonzáles, que

siempre estuvieron a mi lado para darme aliento y apoyo incondicional,

durante los cinco años de mi carrera, a ellos mi más absolutos

agradecimientos.

A los directivos de la Empresa Logística Distribución y Almacenaje

“LODISAL SA” Ing. Ind. Jesús Muñoz Mosquera y Lcda. Victoria León

Bustos que colaboraron y me facilitaron la información necesaria para el

desarrollo y culminación de este documento.

v

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA

Nº Descripción

Pág.

1.1. Antecedente.

1.1.1. Descripción general de la empresa.

1.1.2. Ubicación.

1.1.3. Identificación de la empresa en la Codificación

Internacional Industrial Uniforme.

1.1.4. Líneas de servicio.

1.1.5. Servicio.

1.1.6. Misión.

1.1.7. Visión.

1.1.8. Descripción de productos que afectan a la empresa.

1.2. Justificativo.

1.3. Objetivos.

1.3.1. Objetivos generales.

1.3.2. Objetivos específicos.

1.4. Marco teórico.

1.3.3. Metodología.

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CAPÍTULO II

SITUACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

Nº Descripción

Pág.

2.1. Presentación general.

2.1.1. Datos generales.

2.1.2. Estructura orgánica.

2.2. Recursos.

2.2.1. Recurso Humano.

2.2.2. Recurso tecnológico.

2.2.3. Infraestructura.

2.3. Mercado.

2.3.1. Comercialización.

2.3.2. Ventas.

2.3.3. Competencia.

2.3.4. Procesos productivos.

2.3.5. Descripción del proceso.

2.4. Sistema integrado.

2.4.1. Gestión de la calidad.

2.4.2. Gestión de Impacto Ambiental.

2.4.3. Gestión de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.

2.5. Indicadores.

2.5.1. Cumplimiento de entrega de productos.

2.5.2. Indicadores por devoluciones de productos.

2.5.3. Paros imprevistos.

2.5.4. Desperdicios de P.V.P.

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CAPÍTULO III

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD

Nº Descripción

Pág.

3.1. Diagnostico.

3.1.1 Foda.

3.1.2 Encuesta y entrevistas (ISO 9000).

3.1.3 Identificación de los problemas y sus causas.

3.1.4 Diagrama de Ishikawa (Causas – Efectos).

3.1.5 Diagrama de pareto.

3.2. Determinassem de costo.

3.3. Costo de los problemas identificados.

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CAPÍTULO IV

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Nº Descripción

Pág.

4.1. Objetivos.

4.1.1. Cuadro de problema.

4.2. Estructura de la propuesta.

4.2.1. Implementación de un departamento técnico.

4.2.2. Capacitación del personal de despacho.

4.2.3. Capacitación de todo el personal de bodega.

4.2.4. Rediseño operativo del método actual.

4.3. Desarrollo de la propuesta.

4.3.1. Problema 1. Paralización de maquinas.

4.3.1.1. Solución 1. Implementación de un departamento técnico.

4.3.2. Problema 2. Devolución.

4.3.2.1. Solución 1. Capacitación del personal de despacho.

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4.3.3. Problema 3. Tiempos improductivos.

4.3.3.1. Solución 1. Capacitación del personal.

4.3.3.2. Solución 2. Rediseño operativo del método actual.

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CAPÍTULO V

ANÁLISIS FINANCIERO.

Nº Descripción Pág.

5.1. Costo de la propuesta.

5.1.1. Implementación de un departamento técnico.

5.1.2. Capacitar al personal del departamento técnico.

5.1.3. Costo total de la implantación de un departamento técnico.

5.1.4. Capacitación del personal de despacho.

5.1.5. Capacitación de todo el personal.

5.1.6. Análisis económico.

5.2. Análisis Costo – Beneficio.

5.2.1. Tasa interna de retorno – TIR.

5.2.2. Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR)

5.2.3. Periodo de recuperación de la inversión.

5.3. Cronograma de la implementación.

5.4. Factibilidad y variabilidad.

5.5. Sostenibilidad y sustentación.

Anexos

Bibliografía

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ÍNDICE DE CUADROS

Nº Descripción Pág.

1 Capacidad máxima de servicio.

2 Formato evaluación inicial de calidad.

3 Personal de la empresa.

4 Recurso tecnológico.

5 Participación en el mercado.

6 Facturaciones anuales.

7 Competidores en relación a costo por metro cúbico.

8 DOP de recepción de contenedores.

9 DFP de recepción de contenedores.

10 DOP de despacho de productos.

11 DFP de despacho de productos.

12 DOP de elaboración de maquilas.

13 DFP de elaboración de maquilas.

14 Cumplimiento de entrega de producto.

15 Cuadro de número de devoluciones año 2006

16 Paros imprevistos.

17 Desperdicio de P.V.P.

18 Matriz FODA.

19 Valoración para el diagnóstico de la empresa.

20 Literales de la norma y su punto asignado.

21 Evaluación de la empresa.

22 Evaluación de la empresa.

23 Evaluación de la empresa.

24 Evaluación de la empresa.

25 Evaluación de la empresa.

26 Resultado de la evaluación.

27 Diagrama de Ishikawa.

28 Horas paradas.

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29 Costo mensual. Paralización de máquinas.

30 Devoluciones.

31 Obtención del costo por devolución.

32 Horas paradas.

33 Costo anual horas paradas.

34 Resultado.

35 Problemas y posibles soluciones.

36 Máquina, equipo y herramienta.

37 Devolución por causas internas y externas.

38 Ahorro de la propuesta por mes.

39 DOP de despacho de producto. Método actual.

40 DFP de despacho de productos. Método actual.

41 DOP de despacho de producto. Método propuesto.

42 DFP de despacho de producto. Método propuesto.

43 Resumen método actual vs método propuesto.

44 Ahorro de la propuesta por mes.

45 Compra de máquinas, equipos y herramientas.

46 Inversión.

47 Costo y ahorro mediante la propuesta.

48 Flujo de fondos estimados

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ÍNDICE DE GRÁFICOS

Nº Descripción Pág.

1 Maquilas de Kit promocional.

2 Maquilas de toallas sanitarias.

3 Evaluación inicial de calidad.

4 Distribución del recurso humano.

5 Participación en el mercado.

6 Facturaciones anuales.

7 Cotizaciones realizadas.

8 Productos entregados.

9 Resumen número de devoluciones 2006.

10 Paros imprevistos.

11 Desperdicio de P.V.P.

12 Evaluación de la empresa. Ítem cuarto.

13 Evaluación de la empresa. Ítem cinco.

14 Evaluación de la empresa. Ítem seis.

15 Evaluación de la empresa. Ítem siete.

16 Evaluación de la empresa. Ítem ocho.

17 Resultado de la evaluación.

18 Diagrama de pareto.

19 Costo mensual. Paralización de máquinas.

20 Diagrama de pareto.

21 Costo por devolución.

22 Diagrama pareto.

23 Costo por horas paradas.

24 Diagrama de pareto.

25 Ahorro de la propuesta por mes.

26 Ahorro de la propuesta por mes.

27 Alcance de la propuesta.

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INDICE DE ANEXOS

Nº Descripción Pág.

1 Razón social de la empresa.

2 Localización de la empresa.

3 Estructura Orgánica de la empresa.

4 Plano de bodega Lodisal.

5 Ubicación del taller.

6 Cronograma de mantenimiento

7 Diagrama de Gantt.

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RESUMEN

Tema: Reducir el numero de disconformidades que se generan en el área

de despacho de la empresa Logística Distribución y Almacenaje “LODISAL SA”

Autor: Célleri Gavilanez Germán Ovidio

Logística Distribución y Almacenaje “LODISAL SA” es una empresa que se dedica al almacenamiento y distribución de productos de consumo

masivo. El presente trabajo consta de dos partes, en la primera parte se diagnostica la situación actual de la empresa y en la segunda parte, se

plantearon las respectivas soluciones. Para encontrar los problemas, se ha realizado una evaluación bajo la norma ISO 9001-2000, por lo que fue necesario aplicar técnicas de Ingeniería Industrial tales como: Diagrama

de flujo, Diagrama de Pareto, Diagrama de Causa Efecto, Diagrama de Torta, Diagrama de Barras, Diagrama de Gantt. Mediante los resultados

obtenidos por la investigación realizada, se pudo comprobar que existen tres problemas fundamentales como son: Paralización de Maquinas; debido a la falta de un cronograma de mantenimiento, Devoluciones; es

decir, existe un alto índice de devoluciones y Tiempos improductivos; los mismos que se generan por la falta de motivación; estos problemas tienen

un costo anual de 62.052,48 $/año. Para dar solución a estos problemas se ha propuesto lo siguiente: se implementara un departamento técnico y se contratara a un Jefe de mantenimiento y a dos operarios, se realizaran

capacitaciones al personal de despacho y al personal de toda la bodega. Por lo que, se ha reducido de 62.052,48 $/año a 10.981,92 obteniendo un

ahorro de 51070,56 $/año. El costo de la inversión para que se cumpla este objetivo es de $14.555,00; con esta propuesta, aumentará la productividad y eficiencia de la empresa.

----------------------------------------- --------------------------------------- Ing. Ind. Alberto Bran Cevallos Germán Célleri Gavilanes Director de Tesis Vto. Bno. Autor

PRÓLOGO

La tesis tiene la intención de dar a conocer el grado de gestión de calidad

que tiene Logística Distribución y Almacenaje “LODISAL SA” en el área

de producción para lo cual se describe en cinco capítulos, descritos a

continuación:

Primer Capítulo: Descripción de los antecedentes objetivos justificativos y

marco teórico; estos elementos se presentan con la intención de sustentar

académicamente los resultados que resulten del análisis y la metodología

a aplicar en la tesis.

Segundo Capitulo: Se presentan los procesos de producción que tiene la

empresa, con el fin de entender la actividad operaciones y los indicadores

actuales que tienen.

Tercer Capitulo: En este capitulo se evalúa el proceso de producción bajo

la norma ISO 9001:2000 para conocer que puntos cumple con la norma

ISO y se demuestran los problemas que tiene la empresa y mediante el

diagrama de Ishikawa, mostrando así su causa – efecto, y el costo que

representa cada uno de los problemas.

Cuarto Capitulo: Presenta la descripción de la propuesta, es decir, la

descripción analítica de los problemas a resolver y su respectivo costo de

solución.

Quinto capitulo: Análisis financiero; aquí se observa la financiación e

inversión de la propuesta, indicando la tasa interna de retorno, el periodo

de recuperación de la inversión y el cronograma de implementación de la

propuesta.

BIBLIOGRAFIA.

Besterfield Dale H, Control de Calidad, Quinta Edición, Mc Graw Hill,

México 2002.

Campanella Jack, Fundamentos de los costos de Calidad,

lineamientos y Practicas, Tercera Edición, Mc Graw Hill, 2000

Comité Europeo de Normalización (CEN), Sistema de Gestión de

Calidad ISO 9001-2000, INEN 2000

Eugene L Grant; Leaven Richard S, Control Estadístico de Calidad,

Mc Graw Hill, México 2002.

Hasen Bertran L, Teoría y Práctica de Control de Calidad, Mc Graw

Hill, España 2002.

Peach Roberto W, Normas ISO 9000, Cuarta Edición , Mc Graw Hill,

2000

Singh Soin Saru, Control de Calidad Total, Mc Graw Hill, 2000

www.gestiopolis.com/recursos/cursos/documentos/

www.Geocities.com/gehg4b/teoríasIshikawa/

www.emagister.com/herramientas-calidad-total-diagrama-pareto-

cursos-1109181.html-40k

www.aiteco.com/pareto.html-12k

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA

1.1. Antecedentes.

1.1.1. Descripción general de la empresa.

El presente trabajo se lleva a cabo en la empresa LOGISTICA,

DISTRIBUCION Y ALMACENAJE S.A. “LODISAL”, la misma que según el

servicio de rentas internas registra como inicio de actividades el 11 de

Diciembre de 2002, representado por el Ing. Jesús Muñoz Mosquera. Su

actividad económica es actividades de agencias de transporte que se

encargan de la organización o coordinación del transporte en nombre del

expedidor o consignatario; contratación de espacio en buques y

aeronaves, agrupación y fraccionamiento de la carga.

Su RUC es: 0992277017001, siendo su última actualización el 16 de

enero de 2007. (Ver Anexo 1)

1.1.2. Ubicación

LODISAL S.A. Se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, en

la ciudad de Guayaquil, corresponde a la parroquia urbana de Tarqui, en

el sector norte, parque Industrial el sauce, avenida INMACONSA, Km. 25

Vía la Perimetral junto a las instalaciones de Supan dentro de las

Bodegas de Comexport. El número telefónico para contactarse con la

oficina de la empresa es (5934) 2101520 - 2101521; Fax 2101520;

Correo: [email protected] Guayaquil - Ecuador. Para mejor

Introducción a la empresa 3

entendimiento de la localización de la empresa se demuestra con un

mapa. (Ver Anexo 2)

1.1.3. Identificación de la empresa en la Codificación Internacional

Industrial Uniforme

El grupo de la Codificación Industrial Internacional Uniforme (C.I.I.U)

que le corresponde a la empresa LOGISTICA, DISTRIBUCION Y

ALMACENAJE S.A. “LODISAL” es el Cod. # 6320 Actividades

complementarias y auxiliares al transporte; actividades de agencias de

viajes; almacenamiento y deposito

1.1.4. Líneas de servicio

Mediante los datos proporcionados por el jefe de producción se

puede obtener la capacidad máxima de cada servicio. El siguiente cuadro

nos demuestra la capacidad máxima semanal de recepción de

contenedores, despacho de productos y realización de maquilas:

CUADRO Nº 1

CAPACIDAD MÁXIMA DE SERVICIO

Capacidad máxima de servicio

Servicio S / S

Recepción de contenedores 12 c / s

Despacho de productos 30 d / s

Elaboración de Maquilas 1200 m / s

Fuente: Departamento de producción

Introducción a la empresa 4

1.1.5. Servicios

En la bodega se realizan cinco tipos de trabajo como son:

Acondicionamiento de productos que consiste en:

Colocación de PVP (precio de venta al público).

Colocación Registro Sanitario (si el producto lo requiere).

Colocación Sensores (Según cliente).

Elaboración de maquilas que consiste en:

Esta línea se encarga de elaborar las diferentes variedades de

promociones las cuales se realizan mediante una orden emitida por el

departamento de mercadeo de Johnson & Johnson, dependiendo de la

demanda del mercado.

El cual está conformado por dos o más productos regulares, los

mismos que pasaran a ser una sola unidad de producto con su respectivo

código de producto, lote y numeración de EAN 13 y 14, para su

elaboración tienen que guiarse mediante las especificaciones de

promociones que se encuentran disponibles en un fólder de

especificaciones que está el área.

En esta bodega Johnson & Johnson tiene dos personas encargadas

del aseguramiento de la calidad, las mismas que tienen que llevar un

control de la producción de las maquilas.

Recepción de mercadería que consiste en:

La apertura del contenedor y estivado de las cajas, el mismo que se

hará por códigos y lotes correspondientes en pallet de madera, y la

Introducción a la empresa 5

colocación en sus debidas ubicaciones según categoría el producto con la

ayuda de los montacargas. En este proceso también se realiza el ingreso

de la mercadería al sistema electrónico de inventarios SAP.

Despacho de mercadería que consiste en:

En cargar los camiones con la mercadería separada por el personal

de despacho, según facturas por cliente, aplicando norma de buenas

practicas de manufactura

Distribución de la mercadería que consiste en:

Estas operaciones se realizan mediante una planificación entre el

Jefe de bodega y el gerente general que consisten en trazar las rutas de

los camiones que entregan la mercadería en los diferentes

establecimientos de los clientes de todo el país.

Productos

Los productos que se almacenan en la bodega son los siguientes:

Productos Higiénicos

Productos Cosméticos

Productos OTC (no medicamentos)

Productos dispositivos Médicos

Productos Plaguicidas Insecticidas de uso Tópico

Productos Medicamentos

Introducción a la empresa 6

Maquilas(promociones)

A continuación se muestra algunas maquilas:

GRÁFICO Nº 1

MAQUILAS DE KIT PROMOCIONAL

GRÁFICO Nº 2

MAQUILAS DE TOALLAS SANITARIAS

Introducción a la empresa 7

1.1.6. Misión

Excederemos continuamente las expectativas de nuestros clientes y

aseguraremos su lealtad, mientras sobrepasamos a nuestros

competidores y proveemos un crecimiento rentable a largo plazo, a través

de una gran ejecución en: Innovación, excelencia en procesos,

Conectividad, y costos Operacionales Competitivos.

1.1.7. Visión

Ser la mejor y más competitiva compañía de salud y cuidado

personal en Ecuador es todo lo que hagamos a través de una continua

mejora en el manejo de nuestros procesos orientados al mercado.

Queremos que cada consumidor, desde su nacimiento hasta su

madurez, use uno de nuestros productos una vez al día por la confianza

que tienen en nosotros en cada etapa de sus vidas.

1.1.8. Descripción de problemas que afectan a la empresa

A continuación mediante un formato de evaluación inicial sobre el

sistema de calidad se pueden identificar de una manera superficial los

problemas que tiene la empresa.

Introducción a la empresa 8

CUADRO Nº 2

FORMATO EVALUACIÓN INICIAL DE CALIDAD

INFORMACION DEL SISTEMA DE CALIDAD

SÍ NO NA

1) Tiene alguna certificación ISO 9000 – 14000 X

2) La estructura administrativa distingue apropiadamente de

las funciones comerciales, planeación y calidad X

3) Las actividades se basan en procedimientos

documentados

X

4) Las fichas técnicas / especificaciones de producto se

encuentran documentadas X

5) Son considerados los requisitos del cliente en los planes

de calidad

X

6) Existen requisitos formales para la aprobación / rechazo

de la materia prima recibida X

7) Existen procedimientos para el monitoreo y control del

procesos X

8) El producto es aprobado con base en planes formales de

muestreo (calidad) X

9) Los resultados de las inspecciones realizadas se

encuentran registradas X

10) La trazabilidad permite recuperar los registros de calidad e

identificar los lotes de materiales utilizados X

11) Existe inadecuado sistema de manejo de identificación de

status de materiales X

12) Los equipos de inspección son calibrados conforme a los

procedimientos de calibración, su frecuencia de

mantenimiento se encuentra documentado

X

13) Existe un sistema formal para tratamiento de no–

conformidades que contemple: identificación, registro,

evaluación, resultado, re inspección

X

Introducción a la empresa 9

14) El movimiento y almacenamiento es el adecuado para los

materiales X

15) Las instalaciones permiten un flujo adecuado para los

materiales X

16) Las instalaciones (producción, almacenamiento) son

adecuados para la actividad ejercida X

17) Las áreas de laboratorio son definidas e instaladas

apropiadamente X

18) Se tiene definido el uso obligatorio de EPI para actividades

de riesgo X

19) Se tiene implementado el control de insectos y roedores X

20) El ambiente es limpio y organizado X

21) Existe un sistema de entrenamiento para los empleados

nuevos o con nuevas funciones X

22) El proveedor entrega certificado de análisis con sus

materiales X

23) El certificado de análisis contempla los requisitos de

Aseguramiento de Calidad de LODISAL. X

24) Cuentan con Acuerdos de Especificación con el cliente X

25) Existe una Política definida para no contratar a menores

de edad X

TOTAL 16 8 1

Introducción a la empresa 10

GRÁFICO Nº 3

EVALUACIÓN INICIAL DE CALIDAD

Elaborado por: Germán Célleri G.

Como se puede observar en el grafico, la empresa tiene un 30% de

no conformidades entre las cuales destacamos las más relevantes

mediante el formato de evaluación inicial de calidad, la empresa no toma

en cuenta los requisitos del cliente en los planes de calidad y no lleva una

correcta identificación de los materiales.

1.2. Justificativo

En la actualidad el servicio representa un factor muy importante para

la permanencia en el mercado; por lo que, el presente trabajo se justifica

por la siguiente causa:

Se desea hacer un estudio para una mejora continua en el control

del proceso de distribución.

Se requiere reducir el costo de distribución de los productos.

67%

30%

4%Conforme

No conforme

No aplica

Introducción a la empresa 11

Se desea reducir el índice de desperdicio en el área de bodega ya

que esta representa cantidad de dinero que pierde la empresa

pudiéndose controlar.

Ser más eficientes en los procesos de distribución.

Disminuir los tiempos improductivos ya que estos generan costos.

Disminuir el numero de devoluciones ya que estos generan costos

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Reducir el número de disconformidades que se generan en el área

de despacho de la empresa LOGISTICA, DISTRIBUCION Y

ALMACENAJE S.A. “LODISAL” en base a la norma ISO 9001 – 2000.

1.3.2. Objetivos Específicos

Los objetivos específicos propuestos para el desarrollo de este

trabajo son los siguientes:

Recopilar información de la empresa, mediante entrevistas y

encuestas realizadas al personal de la empresa.

Analizar situación actual de la empresa, y reflejar mediante

herramientas estadistas.

Elaborar un diagnostico de los problemas encontrados, mediante la

utilización de las herramientas de ingeniería.

Introducción a la empresa 12

Proponer alternativas, recomendaciones y soluciones a los

problemas encontrados

1.4. Marco teórico

Despacho:

Es el conjunto de operaciones aduaneras encaminadas a la

aplicación de un régimen aduanero, previo cumplimiento de las

formalidades establecidas en las disposiciones legales.

Fuente: www.bves.com.sv/glosario/g_d.htm

Es el cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias para

destinar las mercancías a un régimen aduanero. DOCUMENTO DE

TRANSPORTE Es un término genérico que comprende el documento

marítimo, aéreo, terrestre o ferroviario que el transportador respectivo o el

agente de carga internacional, entrega como certificación del contrato de

transporte y recibo de la mercancía que será entregada al consignatario

en el lugar de destino y puede ser objeto de endoso.

Fuente: www.siadhl.com.co/glosario.html

Logística:

Hoy en día el tema de la logística es un asunto tan importante que

las empresas crean áreas específicas para su tratamiento, se ha

desarrollado a través del tiempo y es en la actualidad un aspecto básico

en la constante lucha por ser una empresa del primer mundo.

Anteriormente la logística era solamente, tener el producto justo, en el

sitio justo, en el tiempo oportuno, al menor costo posible, actualmente

éstas actividades aparentemente sencillas han sido redefinidas y ahora

son todo un proceso.

Introducción a la empresa 13

La logística tiene muchos significados, uno de ellos, es la encargada

de la distribución eficiente de los productos de una determinada empresa

con un menor costo y un excelente servicio al cliente.

Por lo tanto la logística busca gerenciar estratégicamente la

adquisición, el movimiento, el almacenamiento de productos y el control

de inventarios, así como todo el flujo de información asociado, a través de

los cuales la organización y su canal de distribución se encauzan de

modo tal que la rentabilidad presente y futura de la empresa es

maximizada en términos de costos y efectividad.

La logística determina y coordina en forma óptima el producto

correcto, el cliente correcto, el lugar correcto y el tiempo correcto. Si

asumimos que el rol del mercadeo es estimular la demanda, el rol de la

logística será precisamente satisfacerla.

Solamente a través de un detallado análisis de la demanda en

términos de nivel, locación y tiempo, es posible determinar el punto de

partida para el logro del resultado final de la actividad logística, atender

dicha demanda en términos de costos y efectividad.

La logística no es por lo tanto una actividad funcional sino un

modelo, un marco referencial; no es una función operacional, sino un

mecanismo de planificación; es una manera de pensar que permitirá

incluso reducir la incertidumbre en un futuro desconocido.

Fuente: www.logistpilot.com

ISO 9000

El procesamiento para detallar el desarrollo teórico conforme a los

procesos de investigación, se indica a los conceptos de técnicas y

Introducción a la empresa 14

herramientas utilizadas en el desarrollo de la investigación y son las

siguientes:

Desde el punto de vista practico la ISO 9000 es valiosa para la

empresa porque proporciona un marco según el cual puedan evaluar

donde están y donde quieren estar en su aceptación mas sencilla algunas

veces se afirma que la ISO 9000 obliga a una empresa a documentar lo

que hace y luego hacer lo que el documento; pero es mucho más que eso

ya que promueve el discernimiento y el mejoramiento continuo.

La norma internacional ISO 9001: 2000 (Organización Internacional

de Normalización) la cual va referida directamente con el sistema de

calidad, esta norma se dirige a la certificación de la empresa

El desarrollo de esta tesis esta enfocado y basándose en la norma

ISO 9001: 2000 sistema de gestión de calidad “modelo para asegurar la

calidad en el diseño, productos, instalación y servicio”.

La norma ISO 9001 especifica los requisitos para un mejor sistema

de gestión de calidad que puede utilizarse para su aplicación interna por

las organizaciones para certificación o fines contractuales. Se centra en la

eficiencia del sistema de gestión calidad para dar cumplimiento a los

requisitos del cliente.

Como es obvio ayuda a construir a que se brinda un mejor sistema

de calidad de los productos y los servicios en una forma permanente y a

la vez ser más competitivo

Introducción a la empresa 15

1.5. Metodología

Información Primaria:

Se realizará una encuesta al personal que esta directamente

relacionado con las Devoluciones entre estos tenemos al coordinador de

Devoluciones, Despacho y Aseguramiento de la calidad, también se les

ara unas breves preguntas a los transportistas con un cuestionario de

preguntas cerradas el cual estará formulado por el investigador.

Información Secundaria:

Esta información se la obtendrá por intermedio de los inventarios los

cuales se encuentran en el sistema computarizado SAP, también se tiene

como opción los registros de recepción de Devoluciones los cuales están

dispuestos en los fólder de Devoluciones

CAPÍTULO II

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1. Presentación general

2.1.1. Datos Generales

La empresa LOGISTICA, DISTRIBUCION Y ALMACENAMIENTO

S.A. “LODISAL”. Tiene más de 4 años prestando el servicio de operador

logístico a la empresa Johnson & Johnson del Ecuador S.A.

Inicio sus labores con 15 empleados y solo brindaban dos servicio, el

almacenamiento y despacho de productos; después arranca con la

elaboración de promociones, luego la empresa desarrolló un gran

crecimiento, de allí surgen nuevas necesidades del cliente, lo que hace

necesario que la empresa brinde nuevos servicios, alquilo otro galpón

para de ese modo aumentar su capacidad de almacenamiento, se

contrato mayor personal y se compró más maquinas para la carga y

descarga de productos.

Por eso se puede decir que es una empresa en franco desarrollo.

2.1.2. Estructura Organizativa

La estructura organizativa de la empresa está conformada desde los

altos mandos hasta los subordinados, es una estructura de tipo funcional

como se lo puede observar en el organigrama detallado. (Ver Anexo 3)

Situación actual de la empresa 17

Funciones.

Gerente General

Es la cabeza principal de la empresa y tiene a su cargo la

responsabilidad de la misma, es el que toma las decisiones y tiene la

última palabra. También tiene ciertas responsabilidades como son:

Realizar el segundo paso de facturación.

Ingreso de promociones al sistema.

Ingreso de material de empaque al sistema.

Jefe de producción

Es directamente responsable del área de producción y cumple con la

función de vigilar y controlar los procesos de elaboración de promociones,

separación y preparación de producto facturado, y cuenta con la

colaboración de todo el personal de despacho y etiquetado.

Jefe de Finanzas

Se encarga de llevar la contabilidad y finanzas de la empresa, como

también realiza las auditorias y reporta al gerente General.

Servicio al Cliente y Sistemas

La coordinadora de servicio al cliente y sistemas será la persona

encargada de cumplir con las siguientes funciones:

Preguntará a la Asistente de Ventas en cada bloque de facturación,

el número total de facturas a imprimir.

Situación actual de la empresa 18

Coordinar con la Asistente de Ventas de Johnson las entregas

especiales y de compromisos con los Clientes.

Redactar, diligenciar y transmitir vía e-mail todos los comunicados

desde Lodisal hacia las oficinas de Johnson y viceversa.

Imprimir, gestionar y entregar a la respectiva persona de Lodisal

todos los comunicados y requisiciones de Johnson & Johnson.

Entregar todas las Facturas y Guías de Remisión al Coordinador de

Despachos.

Coordinar con los Clientes citas de entregas (Fecha, hora y cantidad

de mercadería).

Llevar el orden y control de los archivos físicos de la Compañía.

Deberá cumplir con todas las normas y procesos asignados por la

Compañía, los cuales están dentro del marco de ¨Buenas Prácticas

de Manufactura¨, Seguridad y Medio Ambiente.

No divulgará la información a su cargo; de lo contrario será juzgada

por autoridades competentes de acuerdo a las leyes pertinentes.

Recibir, contestar, transferir y gestionar llamadas de la Compañía.

Actualizar y transmitir a Johnson (Fuerza de Ventas y Planeación)

los archivos con los datos de Facturas y Clientes despachadas del

día anterior.

Llevar el control de entregas, confirmando con los Clientes la calidad,

hora entregada y cantidad de mercadería entregada. Estos datos

Situación actual de la empresa 19

también los deberá depositar en el archivo „OTD‟ (On Time Delivery)

para el control de tiempos de entrega.

Llevar el control en la recepción de documentos que trae el

transportista firmados y sellados por los Clientes con fecha y hora de

la entrega (Facturas y Guías de Remisión), scanear, relacionar y

enviar al departamento de Crédito y Cobranza de Johnson.

Generar la respectiva „Nota de Novedad‟ que es el soporte para la

posterior „Nota de Crédito‟ de Johnson.

Resaltar e informar al Coordinador de Despachos las entregas

especiales y de compromisos con los Clientes.

Coordinador de Devoluciones y notas de crédito

Cumple con la función de recepción, de material de empaque, y

material promocional, de este ultimo tiene que llevar un inventario

detallado de todo lo que posee, también es la persona encargada de

recibir y llevar un control de las devoluciones que ingresan a la bodega, y

diligenciar el formato de notas de crédito.

Coordinador de Seguridad e Higiene Industrial

El coordinador de seguridad e Higiene Industrial será el encargado

de realizar las siguientes funciones:

Responsable de la seguridad total de la bodega.

Encargado por el comportamiento y cumplimiento del personal de

bodega.

Situación actual de la empresa 20

Encargado en hacer mantener las bodegas limpias

permanentemente.

Responsable en el cumplimiento de la seguridad industrial: Cascos,

Fajas, Uniformes, Botas, Extintores, Alarmas, Candados, y control de

productos.

Será el encargado del mantenimiento preventivo y correctivo de la

montacargas.

Deberá revisar semanalmente el estado de los extintores.

Coordinador de importaciones

Será la persona encargada de coordinar con el departamento de

importaciones de Johnson & Johnson la cantidad de contenedores que se

puede recibir tomando en cuenta la disponibilidad de espacio, también es

la persona encargada de recibir los contenedores e ingresarlos al sistema

así como también está encargado del ingreso de las devoluciones en el

sistema.

Coordinador de Despacho

Encargado de recibir de parte de la Coordinadora Servicio al Cliente

las Facturas y Guías de Remisión generadas, para luego distribuir en

el casillero de despachos.

Programar junto con la Gerencia los despachos de mercadería,

teniendo en cuenta los tiempos de entrega establecidos,

compromisos de entrega (fechas y horas), preparación de

mercadería para clientes especiales (P.V.P., Registros Sanitarios,

Fechas de Caducidad, Códigos de Barras, Censores de Seguridad) y

Situación actual de la empresa 21

capacidad de los vehículos necesarios para despachar la

mercadería.

Entregar a cada Auxiliar de Bodega copia de las Guías de Remisión

para que realicen el respectivo Picking de productos, preparación y

alistamiento de la mercadería.

Inspeccionará que la mercadería despachada por los Auxiliares de

Bodega, sea conforme con los lotes que indica la Guía de Remisión,

para asegurar el proceso de Trazabilidad.

Ejecutar los embarques de mercadería a los respectivos vehículos

asignados para cada ruta.

Realizar el embarque de la mercadería de acuerdo a las prioridades

de entregas.

Verificar de nuevo con la Guía de Remisión el Código, Descripción y

Cantidad de cada pedido que está despachando y hacerlo en

presencia del Transportista.

Entregar a los Transportistas los documentos soportes de transporte

de mercadería e indicarle qué documentos deberá traer firmados y

sellados por el Cliente de conformidad con la entrega.

Diligenciar el formato „Control de Despacho‟ que incluyen las

Facturas y Guías de Remisión enviadas por cada vehículo.

Coordinador de Promociones

Será la persona encargada de receptar las órdenes de promoción

emitidas por el Gerente General y separar la mercadería que necesite

Situación actual de la empresa 22

según la promoción a realizar, deberá realizar la promoción con la ayuda

del personal a su cargo y tiene que llenar los formatos requeridos por

calidad de Johnson & Johnson.

Auxiliar Contable

Realiza estados de cuenta, lleva libros de bancos realiza reportes de

compra, cotizaciones, comprobantes de retención de de fuentes; manejo

de notas de debito y crédito, control de cheques, lleva toda la

documentación de los trabajadores; liquidaciones, vacaciones, roles de

pagos, caja chica, pago de proveedores, servicios básicos.

Auxiliar de Inventarios

Es la persona encargada de llevar un control de los inventarios físico

vs. Electrónico, también tiene que llevar un control de los productos que

ingresan como devolución.

Personal de despacho y Etiquetado

Son aquellas personas que se encargan de que la mercadería se

despache en buenas condiciones y bajo los requerimientos de los

clientes.

2.2. Recursos

2.2.1. Recurso Humano

El recurso humano esta compuesto por 55 personas dedicadas a

cumplir con la empresa y satisfacer con las necesidades del cliente, y esta

distribuido de la siguiente forma:

Situación actual de la empresa 23

CUADRO Nº 3

PERSONAL DE LA EMPRESA

Área Nº de Personal

Administrativo 9

Bodega

Inventario 1

Devoluciones 2

Seguridad Industrial 1

Despachos 11

Promociones 10

Etiquetado 7

Registro Sanitario 2

Chóferes y oficiales 8

Montacargistas 2

Neutrogena 2

Guardias 1

Total 55

GRÁFICO Nº 4

DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO HUMANO

Fuente: LOGISTICA, DISTRIBUCION Y ALMACENAMIENTO S.A. “LODISAL”

Elaborado por: German Célleri G.

12

1

1110

7

2

8

2 21

0

2

4

6

8

10

12

Inventario Devoluciones Seg. Ind. Despachos Promociones Etiquetado Reg. Sanitario Chóferes Montacargistas Neutrogena Guardias

Áreas

Nº d

e P

ers

on

as

Nº de Personas

Situación actual de la empresa 24

2.2.2. Recurso tecnológico

La empresa en cuanto a tecnología cuenta con diferentes tipos de

software entre ellos el más importante el sistema electrónico de

inventarios SAP el cual es proporcionado por Johnson & Johnson,

también cuenta con SACI un software propio para llevar un inventario de

los materiales de empaque (Cartones, stickers, cintas adhesivas,

censores, etc.) en cuanto a lo administrativo cuenta con MAGUS y

CONTY.

Los recursos tecnológicos en el área administrativa existen

solamente 9 computadoras con todos sus implementos; en cuanto al área

de bodega se cuenta con diferentes tipos de herramientas y maquinas

detalladas en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 4

RECURSO TECNOLÓGICO

MÁQUINA FUNCIÓN CANT ÁREA

Pistolas de calor Termoencoger 4 Promociones

Selladora Sellar fundas 1 Promociones

Maquina Inkjet Colocar NSO, PVP, F. exp. 2 Registro Sanitario

Montacargas Colocar la los pallets en las perchas 3 Bodega

Jale Transportar la mercadería 15 Bodega

Compresor Retiro de partículas de polvo de las

maquinas 1 Mantenimiento

Fuente: LOGISTICA, DISTRIBUCION Y ALMACENAMIENTO S.A. “LODISAL”

2.2.3. Infraestructura

En cuanto a la infraestructura de la empresa se la puede describir de

la siguiente manera:

Situación actual de la empresa 25

Galpón 1.- todo lo que es producto manufacturado Johnson &

Johnson, área de promociones, área de neutrogena, área de frió Pfizer,

área registro sanitario y oficinas

Galpón 2.- todo lo que es productos Pfizer y material promocional

(Ver Anexo 4)

2.3. Mercado

2.3.1. Comercialización

Nuestro servio esta dirigido a empresas que necesiten servicio de

logística en cuanto a distribución y almacenamiento, por el momento se

cuenta con un solo cliente por el motivo de capacidad de almacenamiento,

pero en un futuro se pretende acaparar otros clientes.

Su participación en el mercado dentro del país se la puede observar

en el cuadro Nº 5, para mejor observación lo encontramos en grafico Nº 4

CUADRO Nº 5

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

Empresas % de Participación

Sercargas 32%

Logístical 26%

Servitrans 24%

Lodisal 10%

Comexport 5%

Otros 3%

Total 100%

Situación actual de la empresa 26

GRÁFICO Nº 5

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

Fuente: LOGISTICA, DISTRIBUCION Y ALMACENAMIENTO S.A. “LODISAL”

Elaborado por: German Célleri G.

2.3.2. Ventas

Para obtener las facturación anual de la empresa se tomó como

referencia las facturaciones del último año que fue la del 2006, cabe

recalcar que estas facturaciones son de almacenaje y transporte, los

datos obtenidos de las facturaciones mensuales fueron facilitados por el

departamento de finanzas.

CUADRO Nº 6

FACTURACIONES ANUALES

Facturaciones Anuales de la Empresa

Año Ventas ($)

2003 499823,83

2004 649895,96

2005 702563,75

2006 773823,83

2007 937254,25

32%

26%

24%

10% 5% 3%

Sercargas

Logístical

Servitrans

Lodisal

Comexport

Otros

Situación actual de la empresa 27

GRÁFICO Nº 6

FACTURACIONES POR SERVICIO PRESTADO

Fuente: LOGISTICA, DISTRIBUCION Y ALMACENAMIENTO S.A. “LODISAL”

Elaborado por: German Célleri G.

2.3.3. Competencia

En la actualidad en el país existen muchas empresas que se dedican

a prestar el servicio de operador logístico, unas reconocidos en el

mercado y otras no su mayor competidor es el de la compañía Sercargas

y las otras competencias que a continuación detallamos:

Logístical

Servitrans

Comexport

Otros

Facturaciones Anuales

0

200000

400000

600000

800000

1000000

2003 2004 2005 2006 2007

Años

lare

s

2003

2004

2005

2006

2007

Situación actual de la empresa 28

Mediante una cotización que se hizo del precio que cobra por cada

caja almacenada, se pudo observar que tiene competencias fuertes en el

mercado.

Tipos de competidores de acuerdo al precio por caja almacenada

como se observa en el cuadro Nº 7

CUADRO Nº 7

COMPETIDORES EN RELACIÓN A COSTO POR METRO CÚBICO

Empresas Precio

Sercargas 0.22

Logístical 0.18

Servitrans 0.20

Lodisal 0.16

Comexport 0.17

Otros 0.18

GRÁFICO Nº 7

GRÁFICO DE LAS COTIZACIONES REALIZADAS

Precios

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

Sercargas Logístical Servitrans Lodisal Comexport Otros

Empresas

Valo

r

Precios

Fuente: Cotización en el Mercado

Elaborado por: German Célleri G.

Situación actual de la empresa 29

2.3.4. Procesos Productivos

En este punto se va a describir los procesos de producción que

existen en las tres líneas de servicio que son: línea # 1 que es la de

recepción de contenedores; línea # 2, despacho de productos y la línea #

3, elaboración de maquilas; por lo que se describirán de cada una,

utilizando su respectivo diagrama de operaciones del proceso.

2.3.5. Descripción del proceso

Recepción de Contenedores

Este proceso comienza cuando el departamento de importaciones de

Johnson emite vía E-mail al departamento de importaciones de Lodisal las

facturas y packing list de los contenedores que van a llegar para ser

escargados, una vez que los contenedores llegan se los coloca en área

de descarga de la bodega. Luego el coordinador de importaciones

procede a tomar el numero de contenedor y sellos del contenedor,

después los operarios proceden a la apertura del contenedor y descarga

del mismo colocando las cajas en pallets por código y lote respectivo

respetando la cantidad de cajas por pallets la misma que viene

especificado en los cartones, mientras esto sucede el coordinador de

importaciones ingresa al sistema sap el pallets que va saliendo e imprime

el sticker identificativo del pallets, una vez que estén listo los pallets se le

coloca el sticker y son retirados por el montacargas para colocarlos en sus

respectivas ubicaciones

Situación actual de la empresa 30

CUADRO Nº 8

DOP DE RECEPCIÓN DE CONTENEDORES

INGRESO AL INVENTARIO DESCARGA

Ingreso de pallets Lectura de

al sistema SAP códigos y seguros

Impresión de Apertura del contenedor

sticker identificativo

Estibar cajas

Colocar sticker

identificativo

Retirar pallets

con el montacargas

Almacenaje

1

3

2

6

4

7

5

Situación actual de la empresa 31

CUADRO Nº 9

DFP DE RECEPCIÓN DE CONTENEDORES

DIAGRAMA DE ANALISIS DE OPERACION

Ubicacion Línea#1 Resumen

Actividad Recepción de Contenedores

Actividad Actual Propuesto Grafica o Esquema

Operación 4 Fecha ************* Transporte 1 Operador ************* Demora 2

Método Inspección **** Actual Propuesto Almacenaje 1

Tipo Tiempo 11 Obrero Material Máquina Distancia 25

Comentarios:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD SIMBOLO Tiempo

min Distancia

mts Observaciones

Lectura de Códigos y Seguros O D 3

Apertura del contenedor O D 1

Estibar cajas O D 3

Ingreso de material al sistema SAP O D 2

Impresión de Sticker identif icativo O D 1

Colocar sticker identif icativo al pallets O D 1

Retirar pallets con el montacargas O D 25

Almacenar O D

Situación actual de la empresa 32

Despacho de Productos

El proceso de despacho de productos empieza cuando el

departamento de servicio al cliente le proporciona los picking al

coordinador de despacho, los mismos que son entregados al personal de

despacho para su posterior separación una vez separada la mercadería

es colocada en el área de preparación para que sean trabajados por el

personal de etiquetaje de acuerdo al requerimiento de cada cliente,

cuándo esté listo el pallets se le coloca una identificación, después el

pallets es retirado por el personal de despacho y colocado en el área de

despacho (muelle), para su posterior embarque en los camiones.

CUADRO Nº 10

DOP DE DESPACHO DE PRODUCTOS

DESPACHO

Recepción de los

picking

Separación de

la mercadería

Colocación de mercadería

en área de despacho

Acondicionamiento de

la mercadería

Colocación de

identificación al pallets

Colocación de pallets

en área de despacho

Despacho de productos

en camiones

3

1

2

5

4

6

7

Situación actual de la empresa 33

CUADRO Nº 11

DFP DE DESPACHO DE PRODUCTOS

DIAGRAMA DE ANALISIS DE OPERACION

Ubicacion Línea#2 Resumen

Actividad Despacho de Productos Actividad Actual Propuesto Grafica o Esquema

Operación 5 Fecha ************ Transporte 1 Operador ************ Demora 1

Método Inspección **** Actual Propuesto Almacenaje ****

Tipo Tiempo 47 Obrero Material Máquina Distancia 15

Comentarios:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD SIMBOLO Tiempo

min Distancia

mts Observaciones

Recepción de los picking O D 1

Separación de la mercadería O D 15

Colocación de la mercadería en área de despacho O D 3

Acondicionamiento de la mercadería O D 17

Colocación de identif icación al pallets O D 1

Colocación de el pallets en el área de despacho O D 15

Despacho de productos en los camiones O D 10

Elaboración de Maquilas

Este proceso empieza cuando el coordinador de promociones

recepta la orden de promoción emitida por gerencia de Lodisal luego el

coordinador en conjunto con un operador de montacargas realiza la

separación de la mercadería luego es colocada en el área de

Situación actual de la empresa 34

promociones para su preparación, una vez que este lista se procede a

realizar la maquila luego se la coloca en pallets y es ubicada en un área

especifica para que sea retirada por el montacargas, mientras esto

sucede el gerente se encuentra ingresando dicha promoción al sistema

SAP e imprime el respectivo sticker identificativo el mismo que se le es

entregado al operador del montacargas para, que se coloque en el pallets

y sea llevada a su respectiva ubicación

CUADRO Nº 12

DOP DE ELABORACIÓN DE MAQUILAS

INGRESO AL INVENTARIO MAQUILADO

Ingreso de promoción Recepción de la

al sistema SAP orden de promoción

Impresión de Separación de

sticker identificativo la mercadería

Elaboración de la

Corrugados maquila

Stickers

Códigos de barra

Plegadizas

Colocación de la

promoción en los pallets

Colocación de pallets

en área especifica

Colocar sticker

identificativo

Retirar pallets

con el montacargas

Almacenaje

6

7

4

2

1

5

3

6

7

9

88

7

Situación actual de la empresa 35

CUADRO Nº 13

DFP DE ELABORACIÓN DE MAQUILAS

DIAGRAMA DE ANALISIS DE OPERACION

Ubicacion Línea#3 Resumen

Actividad Elaboración de Maquilas Actividad Actual Propuesto Grafica o Esquema

Operación 4 Fecha ************ Transporte 1 Operador ************ Demora 3

Método Inspección *** Actual Propuesto Almacenaje 2

Tipo Tiempo 42 Obrero Material Máquina Distancia 25

Comentarios:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD SIMBOLO Tiempo

min Distancia

mts Observaciones

Recepción de la orden de promoción O D 2

Separación de la mercadería O D 15

Elaboración de la maquila O D 20

Colocación de la promoción en los pallets O D 1

Colocación de los pallets en área especif icada O D

Ingreso de promoción al sistema SAP O D 2

Impresión de sticker identif icativo O D 1

Colocación de sticker identif icativo a los

pallets O D 1

Retirar pallets con el montacargas O D 25

Almacenar O D

Situación actual de la empresa 36

2.4. Sistemas integrados

2.4.1. Gestión de Calidad

La empresa en la actualidad no cuenta con una certificación de

calidad, pero lo que tiene que ver en cuanto a procedimientos,

especificaciones y políticas las mismas son manejadas por el

departamento de Aseguramiento de calidad de Jonson & Johnson el cual

se encuentra ubicado en las instalaciones de LODISAL, así mismo este

departamento es el encargado de los revisiones e inspecciones de todos

los materiales que ingresan a la bodega tales como, producto importado,

maquilas y material de empaque, también llevan registros de todas la

operaciones que se realizan en la bodega.

2.4.2. Gestión de Impacto Ambiental

La situación actual de la empresa con relación al medio ambiente no

es dañina puesto a que no se utilizan sustancias peligrosas en los

procesos de acondicionamiento de la mercadería, y en cuanto a los

desechos de cartones, estos son colocados en un área especifica para

posteriormente ser llevados a una empresa de reciclaje, en cuanto a los

productos en mal estado y caducados estos son llevados a los hornos de

Holcin para ser incinerados.

2.4.3. Gestión de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional

La empresa en cuanto a Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional

consta con programas de capacitación del personal en primeros auxilios,

Buenas practicas de manufactura entre otros, y en cuanto a equipos de

protección personal para salvaguardar la integridad física y la salud de las

personas cuenta con todos los equipos de protección personal necesarios

para realizar un trabajo seguro, en cuanto a las condiciones en que se

Situación actual de la empresa 37

trabaja se puede decir que se trabaja bajo condiciones seguras, también

se lleva un control e temperatura en las bodegas.

2.5. Indicadores

Por medio de datos facilitados por la empresa, se pudo realizar los

siguientes indicadores:

Indicadores de cumplimiento de entrega de producto

Indicadores por devoluciones de productos.

Indicadores de paros imprevistos.

Indicadores de desperdicios

2.5.1. Cumplimiento de entrega de producto.

Por medio de datos obtenidos del departamento de despacho de la

empresa se pudo elaborar el siguiente cuadro de cumplimiento de entrega

de mercadería.

CUADRO Nº 14

CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTO.

CUMPLIMIENTO DE ENTREGA

MES PRODUCTO ENTREGADO

(camiones)

Enero 276

Febrero 278

Marzo 287

Abril 285

Mayo 284

Junio 279

Julio 300

Agosto 265

Septiembre 315

Octubre 323

Noviembre 300

Diciembre 335

Total 3527

Situación actual de la empresa 38

GRÁFICO Nº 8

PRODUCTO ENTREGADO

Fuente: Departamento de Despacho

Elaborado por: Germán Célleri G.

2.5.2. Indicadores por devoluciones de productos.

Por medio de datos facilitados por el departamento de devoluciones

se pudo realizar un cuadro estadístico de devoluciones recibidas durante

el año 2006 que es el siguiente:

CUADRO Nº 15

CUADRO DE NUMERO DE DEVOLUCIONES AÑO 2006

Fuente: Lodisal

Elaborado por: German Célleri G.

RAZON Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

ACOMULADO

DEVOLUCION: MERCADERIA POR LENTA ROTACION.

0 3 0 0 0 0 2 2 1 0 4 4 16

DEVOLUCION: MERCADERIA

POR CIERRE DE NEGOCIO 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13

DEVOLUCION: MERCADERIA NO SOLICITADA POR EL CLIENTE

9 8 4 3 1 9 3 3 4 12 12 5 73

DEVOLUCION: MERCADERIA NO RECIBIDA POR CODIGO BARRAS

1 0 1 1 2 4 3 1 1 1 1 0 16

DEVOLUCION: MERCADERIA DESPACHADA Y NO RECIBIDA

25 19 46 41 23 19 14 17 10 7 27 8 256

DEVOLUCION: MERCADERIA EXCESO DE PRECIO

46 11 4 26 9 14 5 7 9 35 19 2 187

DEVOLUCION. MERCADERIA MAL DESPACHADA POR LOGISTICA.

4 6 1 4 5 5 4 8 4 1 6 3 51

DEVOLUCION: MERCADERIA

DEVUELTA POR ORDEN DE COMPRA CADUCADA.

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3

DEVOLUCION: MERCADERÍA ERROR AL HACER PEDIDO

12 14 19 15 6 14 10 11 27 20 8 10 166

TOTAL 97 63 75 90 59 65 41 49 56 76 78 32 781

GRÁFICO Nº 9

GRÁFICO DE RESUMEN NÚMERO DE DEVOLUCIONES

Fuente: Lodisal

Elaborado por: German Célleri G.

Resumen numero de devoluciones 2006

0

10

20

30

40

50

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Meses

Can

tid

ad

DEVOLUCION: MERCADERIA POR LENTA ROTACION. DEVOLUCION: MERCADERIA POR CIERRE DE NEGOCIO

DEVOLUCION: MERCADERIA NO SOLICITADA POR EL CLIENTE DEVOLUCION: MERCADERIA NO RECIBIDA POR CODIGO BARRAS

DEVOLUCION: MERCADERIA DESPACHADA Y NO RECIBIDA DEVOLUCION: MERCADERIA EXCESO DE PRECIO

DEVOLUCION. MERCADERIA MAL DESPACHADA POR LOGISTICA. DEVOLUCION: MERCADERIA DEVUELTA POR ORDEN DE COMPRA CADUCADA.

DEVOLUCION: MERCADERÍA ERROR AL HACER PEDIDO

Situación actual de la empresa 41

2.5.3. Paros imprevistos

Por medio de los datos proporcionados por el departamento de

producción de Lodisal se pudo elaborar un cuadro estadístico donde se

puede apreciar la cantidad de horas improductivas que se generaron en

el año 2006 que es el siguiente:

CUADRO Nº 16

PAROS IMPREVISTOS

MES PAROS

IMPREVISTOS (horas)

Enero 45

Febrero 48

Marzo 46

Abril 47

Mayo 48

Junio 50

Julio 54

Agosto 49

Septiembre 50

Octubre 34

Noviembre 43

Diciembre 40

Total 554

GRÁFICO Nº 10

PAROS IMPREVISTOS

Fuente: Lodisal

Elaborado por: Germán Célleri G.

Situación actual de la empresa 42

2.5.4. Desperdicios de P.V.P

Mediante datos proporcionados por el departamento de producción

se elaboro el siguiente cuadro de desperdicio de P.V.P.

CUADRO Nº 17

DESPERDICIO DE P.V.P

MES Desperdicio (rollos de

P.V.P)

Enero 6

Febrero 5

Marzo 6

Abril 4

Mayo 8

Junio 6

Julio 6

Agosto 6

Septiembre 7

Octubre 8

Noviembre 7

Diciembre 9

Total 78

GRÁFICO Nº 11

GRÁFICO DESPERDICIO DE P.V.P

Fuente: Departamento de producción

Elaborado por: Germán Célleri G.

CAPÍTULO III

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD

3.1. Diagnostico

3.1.1 Foda

El análisis FODA se lo realiza con el propósito de determinar las

fortalezas y debilidades (aspectos internos) que afectan de manera

positiva y negativa a la organización, las oportunidades y amenazas

(factores externos) que pueden beneficiar o no a la empresa.

A continuación se realiza un cuadro en los que se presentan los

diversos factores en mención. Ver cuadro Nº 16.

CUADRO Nº 18

Matriz FODA

Factor Impacto

Fortalezas ( F ) Alto Medio Bajo

1. Calidad del Servicio x

2. Buena relación con el cliente x

Oportunidades ( O )

1. Tener más clientes x

Debilidades ( D )

1. No tener bodegas propias x

2. Tener un solo cliente x

3. Documentación en los procesos x

Amenazas ( A )

1. La competencia x

2. Inestabilidad política x

Evaluación del sistema de calidad 44

Como se puede apreciar las debilidades que afectan a la

organización son No tener bodegas propias, tener un solo cliente y la falta

de documentos de los registro en el control de la Calidad en los procesos

de producción.

3.1.2 Encuestas y entrevistas (ISO 9000)

Para elaborar un diagnostico de la empresa LOGISTICA, DISTRIBUCION

Y ALMACENAMIENTO S.A. “LODISAL”, mediante encuestas y entrevistas, se

basará en el cuestionario que emite la norma ISO 9001:2000.

Las preguntas fueron elaboradas en base a cada capitulo de la

norma y se determino cada ítems.

Se ha realizado una tabla con un valor correspondido de 0 a 6 para

poder hacer la evaluación por merito a la empresa. Ver Cuadro Nº 17.

CUADRO Nº 19

VALORACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA

No Cumple No está escrito

No se hace No Conforme

Está escrito pero no se hace.

Se hace diferente de lo escrito.

Errores de aplicación, Redacción o de

forma. Se acepta con

recomendación

Está escrito, Documentado

Correctamente y corresponde a lo que se lleva a la práctica,

Si cumple

0 2 4 6

Para obtener el puntaje alcanzado se procederá de la siguiente

manera: El valor total de un ítem de la norma (Puntos Asignados) se lo va

a dividir para el numero de preguntas; este valor se lo va a dividir para el

número máximo de nuestra tabla de valoración y se lo multiplicará para el

valor que le damos por mérito, y tendremos nuestro puntaje de

cumplimiento.

Evaluación del sistema de calidad 45

Cabe recalcar, se recomienda a la empresa auditada, que para optar

por una certificación cercana de la misma, se debe tomar en cuenta los

siguientes porcentajes:

Entre 0 y 40%: el sistema global de calidad con respecto al modelo

ISO 9001:2000 no se cumple; deben tomarse medidas correctoras

urgentes y globales para implementar un sistema de calidad eficaz.

De 40 y 60%: el sistema global de calidad se cumple pero con

deficiencia con las actividades realmente realizadas.

De 60 y 85%: este porcentaje da muestra que la empresa es llevada

por un buen camino hacia la calidad de sus procesos, pero con

deficiencia que se deberán ser solucionado a corto plazo, para que el

sistema no deje de ser eficaz.

Más de 85%: representa que la empresa se gestiona de acuerdo con

el modelo de la norma ISO 9001:2000.

En la siguiente tabla demuestra cuatro ítems de la norma y su punto

asignado, por lo que va a servir para nuestra evaluación. Ver Cuadro Nº18

CUADRO Nº 20

LITERALES DE LA NORMA Y SU PUNTO ASIGNADO

Número Literal de la Norma ISO 9001:2000 Puntos Asignados

4 Sistema de Gestión de Calidad 150

5 Responsabilidad de la Dirección 180

6 Gestión de los Recursos 300

7 Realización del Producto 470

8 Medición, Análisis y Mejora 400

Total 1500

A continuación se procede a evaluar a la empresa:

Evaluación del sistema de calidad 46

CUADRO Nº 21

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

ÍTEM CUATRO

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

Pu

nto

s

Asig

nad

os

Pu

nto

s

Ob

ten

ido

s

%

de C

um

plim

ien

to

Valo

ració

n

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN.

4.2.3 Control de los Documentos.

a) ¿Se controlan los documentos requeridos por el SGC? 12 8 67% 4

Se han establecido procedimientos documentados que definan los controles necesarios para:

b) ¿Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión? 12 10 83% 4

c) ¿Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente?

12 10 83% 4

d) ¿Asegurarse de que se identif ican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos?

12 8 67% 4

e) ¿Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se

encuentran disponibles en los puntos de uso? 12 4 33% 2

f) ¿Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente

aplicables? 12 4 33% 2

g) ¿Asegurarse de que se identif ican los documentos de origen externos y se controla su distribución?

12 6 50% 2

h) ¿Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identif icación adecuada en el caso que se mantengan por cualquier razón?

12 4 33% 2

4.2.4 Control de los registros

a) ¿los registros se han establecido y mantenido para proporcionar evidencia de la

conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del SGC.? 12 8 67% 4

b) ¿Los registros permanecen legibles, fácilmente identif icables y recuperables? 12 8 67% 4

c) ¿Se ha establecido un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identif icación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y la disposición de los requisitos?

30 20 67% 4

TOTAL 150 90 60%

Evaluación del sistema de calidad 47

GRÁFICO Nº 12

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA. ÍTEM CUATRO

Evaluación

83% 83%

33% 33%

50%

33%

67%67%67%67%67%

0%

25%

50%

75%

100%

a) b) c) d) e) f) g) h) a) b) c)

Ítems de la norma

% d

e A

cep

tació

n

Encuesta realizada al: Departamento de Calidad de Johnson & Johnson

Conclusiones del Literal # 4

Se puede observar claramente que existen problemas con los

documentos en cuanto a su disponibilidad, aplicación e identificación de

documentos obsoletos.

CUADRO Nº 22

EVALUACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.

ÍTEM CINCO

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCCIÓN

Pu

nto

s

Asig

nad

os

Pu

nto

s

Ob

ten

ido

s

%

de C

um

plim

ien

to

Valo

ració

n

5.4 PLANIFICACIÓN.

5.4.1 Objetivos de la Calidad.

a) ¿La dirección se ha asegurado que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto, se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización?

30 20 67% 4

Evaluación del sistema de calidad 48

GRÁFICO Nº 13

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA. ÍTEM CINCO

Evaluación

33% 33% 33%

67%67%67%

0%

25%

50%

75%

100%

a) b) a) b) a) b)

Items de la norma

% d

e A

cep

ata

ció

n

Encuesta realizada al: Departamento de Calidad de Johnson & Johnson

5.4 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN.

5.5.1 Responsabilidad, Autoridad.

a) ¿La dirección se ha asegurado de que las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la organización?

30 20 67% 4

5.5.3 Comunicación interna.

a) ¿La alta dirección se asegura de que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización?

30 20 67% 4

b) ¿La alta dirección se asegura de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del SGC.?

30 10

33%

2

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.

5.6.1 Generalidades.

a) ¿La alta dirección a intervalos planif icados, revisa el SGC de la organización, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua?

30 10

33%

2

b) ¿La revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios?

30 10

33%

2

TOTAL 180 90 50%

Evaluación del sistema de calidad 49

Conclusiones del Literal # 5

Se puede observar que su porcentaje indica que sí esta cumpliendo

con sus responsabilidades, pero existe deficiencia por parte de la

dirección en cuanto a revisiones del SGC.

CUADRO Nº 23.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS.

ÍTEM SEIS

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS.

Punto

s

Asig

nados

Punto

s

Obte

nid

os

%

de C

um

plim

iento

Valo

ració

n

6.1 RECURSOS HUMANOS.

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación.

La Organización:

a) ¿Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto?

25 15 60% 4

b) ¿Proporcionando la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto?

25 20 80% 4

c) ¿Evaluando la eficacia de las acciones tomadas? 25 10 40% 2

d) ¿Asegurando de que su personal es consistente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad?

25 10 40% 2

e) ¿Manteniendo los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencias?

25 15 60% 4

6.3 AMBIENTE DE TRABAJO.

a) ¿La organización ha determinado y gestionado el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto?

75 75 100% 6

6.4 INFRAESTRUCTURA.

Evaluación del sistema de calidad 50

GRÁFICO Nº 14

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA. ÍTEM SEIS

Evaluación

60%

80%

40% 40%

60%

100% 100% 100%

80%

40%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

a) b) c) d) e) a) a) a) b) c)

Ítens de la norma

% d

e A

cep

tació

n

Encuesta realizada al: Departamento de Calidad de Johnson & Johnson

Conclusiones del Literal # 6

Se puede observar que su porcentaje indica que si se esta

cumpliendo con sus responsabilidades, pero existe deficiencia por parte

de la dirección en cuanto a transporte.

a) ¿La organización ha determinado, proporcionado y mantenido la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto?

25 25 100% 6

La infraestructura incluye , cuando es aplicable

a) ¿Edificios, espacios de trabajo y servicios asociados? 25 25 100% 6

b) ¿Equipo para los procesos, (tanto hardware ó software)? 25 20 80% 4

c) ¿Servicios de apoyo tales, (cómo transporte ó comunicación)? 25 10 40% 2

TOTAL 300 225 75%

Evaluación del sistema de calidad 51

CUADRO Nº 24

EVALUACIÓN DE REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.

ÍTEM SIETE.

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.

Punto

s

Asig

nados

Punto

s

Obte

nid

os

%

de C

um

plim

iento

Valo

ració

n

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.

a) ¿La organización planif ica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del producto?

35 30 86% 6

b) ¿La planif icación de la realización del producto es coherente con los

requisitos de los otros procesos? 35 35 100% 6

Durante la planif icación de la realización del producto, la organización a determinado, cuando es apropiado, lo siguiente:

a) ¿Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto? 13 10 77% 4

b) ¿La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar

recursos específ icos para el producto? 13 10 77% 4

c) ¿Las actividades requeridas de verif icación, validación, seguimiento, inspección y ensayo/prueba especificas para el producto así como los criterios para la aceptación del mismo?

13 10 77% 4

d) ¿Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los

procesos de realización y del producto resultante cumple los requisitos? 13 10 77% 4

e) ¿El resultado de esta planif icación se presenta de forma adecuada para la metrología de operación de la organización?

13 10 77% 4

7.5 PRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL SERVICIO.

7.5.1 Control de la producción y de la presentación de servicio.

a) ¿La organización planif ica y lleva acabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas, incluyen cuando es apropiado?

36 30 83% 4

b) ¿La disponibilidad que describa las características del producto? 13 10 77% 4

c) ¿La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario? 13 8 62% 4

4d) ¿El uso del equipo apropiado? 13 8 62% 4

Evaluación del sistema de calidad 52

e) ¿La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición? 13 8 62% 4

f) ¿La implementación del seguimiento y medición? 13 4 31% 2

g) ¿La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la

entrega? 13 4 31% 2

7.5.3 Identificación y Trazabilidad.

a) ¿Cuándo es apropiado, la organización identif ica el producto por medios adecuados a través de toda la realización del producto?

13 10 77% 4

b) ¿La organización identif ica el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medición?

13 10 77% 4

c) ¿En la trazabilidad, la organización controla y registra la identif icación única

del producto? 13 10 77% 4

7.5.5 Presentación del producto.

a) ¿La organización preserva la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto?

13 10 77% 4

b) ¿Esta preservación incluye la identif icación, manipulación, embalaje,

almacenamiento y protección? 13 10 77% 4

c) ¿La preservación se aplica también, a las partes constitutivas de un producto?

13 10 77% 4

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN.

a) ¿La organización determina el seguimiento y la medición a realizar, y los dispositivos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados?

13 10 77% 4

b) ¿La organización a establecido procesos para asegurase de que el seguimiento y medición pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medición?

13 10 77% 4

Cuando es necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medición debe:

a) ¿Calibrarse o verif icarse a intervalos especificados o antes de su utilización, comparando con patrones de medición trazables a patrones de

medición nacional o internacional; cuando no exista tales patrones debe registrase la base utilizada para la calibración o la verif icación?

13 8 62% 4

b) ¿Ajustarse o reajustarse según sea necesario? 13 8 62% 4

c) ¿Identif icarse para poder determinar el estado de calibración? 13 5 38% 2

d) ¿Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y almacenamiento?

13 8 62% 4

e) ¿La organización evalúa y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no esta conforme

con los requisitos?

13 5 38% 2

Evaluación del sistema de calidad 53

GRÁFICO Nº 15

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA. ÍTEM SIETE

Encuesta realizada al: Departamento de Calidad de Johnson & Johnson

Conclusiones del Literal # 7

Se puede observar que su porcentaje indica que si se esta

cumpliendo con en el proceso de realización del producto de una manera

aceptable.

f) ¿La organización toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado?

13 5 38% 2

g) ¿Se mantiene registro de los resultados de la calibración y la verif icación? 13 0 0% 0

h) ¿Se confirma la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su

aplicación prevista cuando estos se utilicen en las actividades de seguimiento y medición de los requisitos especif icados?

13 4 31% 2

i) ¿Esto se lleva acabo antes de iniciar su utilización y confirmarse de nuevo cuando es necesario?

13 4 31% 2

TOTAL 470 314 67%

Evaluación

0%

25%

50%

75%

100%

a) b) a) b) c) d) e) a) b) c) d) e) f) g) a) b) c) a) b) c) a) b) a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Ítems de la norma

% d

e A

cep

tació

n

Evaluación del sistema de calidad 54

CUADRO Nº 25

EVALUACIÓN DE MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA

ÍTEM OCHO

8. MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA.

Punto

s

Asig

nados

Punto

s

Obte

nid

os

%

de C

um

plim

iento

Valo

ració

n

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.

8.2.4 Seguimiento y medición del producto.

a) ¿La organización mide y hace un seguimiento de las características del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo?

13 13 100% 6

b) ¿Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas?

13 8 62% 4

c) ¿Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación?

13 13 100% 6

d) ¿Los registros indican la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto?

13 13 100% 6

e) ¿La prestación del producto y la prestación del servicio se llevan acabo cuando se han completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas?

13 13 100% 6

f) ¿Se a determinado los métodos aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización?

13 0 0% 0

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME.

a) ¿La organización se asegura que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifican y controlan para prevenir su uso o entrega no intencional?

13 13 100% 6

b) ¿Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme están definidos en un procedimiento no documentado?

13 10 77% 4

La organización trata los productos no conforme mediante una o mas de las siguientes maneras:

a) ¿Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada? 13 10 77% 4

b) ¿Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable por el cliente?

13 13 100% 6

c) ¿Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto?

13 13 100% 6

Evaluación del sistema de calidad 55

d) ¿Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido?

13 13 100% 6

e) ¿Cuándo se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su uso, la organización toma las acciones apropiada respecto a los defectos, o defectos potenciales, de la no conformidad?

13 10 77% 4

8.5.2 Acción correctiva.

a) ¿La organización toma acciones necesarias para la causa de no conformidades con objeto de prevenir que no vuelva ha ocurrir?

22 20 91% 6

b) ¿Las acciones correctivas son apropiadas a los defectos de las no conformidades encontrados?

22 20 91% 6

Se ha establecido un procedimiento documentado para definir los requisitos para:

a) ¿Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes)?

13 5 38% 2

b) ¿Determinar las causas de las no conformidades? 13 10 77% 4

c) ¿Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir?

13 10 77% 4

d) ¿Determinar e implementar las acciones necesarias? 13 10 77% 4

e) ¿Registrar los resultados de las acciones tomadas? 13 5 38% 2

f) ¿Revisar las acciones correctivas tomadas? 13 5 38% 2

8.5.3 Acción Preventiva.

a) ¿La organización determina acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia?

22 10 45% 2

b) ¿Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales?

22 10 45% 2

Se ha establecido un procedimiento documentado para definir los requisitos para:

a) ¿Determinar las no conformidades potenciales y sus causas? 13 5 38% 2

b) ¿Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades?

13 5 38% 2

c) ¿Determinar e implementar las acciones necesarias? 13 5 38% 2

d) ¿Registrar los resultados de las acciones tomadas? 13 0 0% 0

Evaluación del sistema de calidad 56

GRÁFICO Nº 16

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA. ÍTEM OCHO

Encuesta realizada al: Departamento de Calidad de Johnson & Johnson

Conclusiones del Literal # 8

En este cuadro se aprecia que si se esta cumpliendo con en el

proceso de medición análisis y mejora, pero no se da con frecuencia las

acciones preventivas.

Los porcentajes representativo que se demuestran a continuación,

va ser analizada mediante un diagrama de barras que a continuación se

detallan. Ver cuadro Nº 23

e) ¿Revisar las acciones preventivas tomadas? 13 0 0% 0

TOTAL 400 262 66%

Evaluación

0%

25%

50%

75%

100%

a) b) c) d) e) f) a) b) a) b) c) d) e) a) b) a) b) c) d) e) f) a) b) a) b) c) d) e)

Ítems de la norma

% d

e A

cep

tació

n

Evaluación del sistema de calidad 57

CUADRO Nº 26

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Contenido de los literales.

Evaluación ISO 9001:2000 Ítems

Puntos

Asignados

Puntos

Obtenidos

% de

Cumplimiento

Sistema de Gestión de Calidad #4 150 90 60%

Responsabilidad de la Dirección #5 180 90 50%

Gestión de los recursos #6 300 225 75%

Realización del Producto #7 470 314 67%

Medición, Análisis y Mejora #8 400 262 66%

Total 1500 941 63%

GRÁFICO Nº 17

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Resultado Evaluación ISO 9001:2000

67% 66%60%

75%

50%

0%

25%

50%

75%

100%

Sistema de

Gestión de

Calidad

Responsabilidad

de la Dirección

Gestión de los

recursos

Realización del

Producto

Medición,

Análisis y Mejora

Ítems de la norma

% d

e A

cep

tació

n

Conclusión General de la evaluación de Calidad

El resultado de la evaluación da a conocer la situación de la empresa

en cuanto al sistema de gestión de calidad y al incumplimiento de algunos

literales de la norma.

Y esto nos da como resultado:

Evaluación del sistema de calidad 58

Insuficiente documentación.

Baja capacitación del personal.

Baja organización de los registro de calidad.

Insuficiente instructivo.

3.1.3 Identificación de los problemas y sus causas.

A continuación se detallan los problemas que se originan en el área

de despachos, los mismos que se van a describir a continuación:

Paralización de maquinas

Causas

A. Poco mantenimiento

B. Averías mecánicas

C. Escasos insumos

D. Escasos repuestos

Efectos

El efecto que produce este problema trae consigo mismo, la baja de

producción.

Devoluciones

Causas

A. Escasa supervisión

B. Error en facturación

C. Error en la entrega

D. Error en toma de pedido

Evaluación del sistema de calidad 59

Efectos

Esto genera en cantidades mayores costo para la empresa, ya que si

se reduce este índice disminuiría este costo, el mismo es absorbido por la

empresa, y además afecta a la calidad del producto.

Tiempos improductivos

Causas

A. Baja capacitación

B. Desinterés ocupacional

C. Baja motivación

Efectos

Estas causas producen que el trabajador no le ponga interés a su

trabajo y se demoren al momento de realizar el mismo.

3.1.4 Diagrama de Ishikawa (Causas – Efectos)

Este es un método grafico que ayuda a determinar lo que origina el

problema creando ideas con el fin de examinar diversas situaciones que

interviene en el problema. Ver cuadro Nº 24.

3.1.5 Diagrama de Pareto.

Esta técnica permite encontrar el problema fundamental y determinar

los motivos más importantes; el objetivo del diagrama es identificar el

problema y que se cumpla el principio de Pareto más conocido como “80 -

20” o pocos vitales y muchas triviales. Ver gráfico Nº 15.

CUADRO Nº 27

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

ALTOS COSTOS

(Disconformidad)

PARALIZACIÓN DE MÁQUINAS

TIEMPOS IMPRODUCTIVOS DEVOLUCIONES

Poco mantenimiento

Escasos insumos

Averías mecánicas

Desinterés ocupacional

Baja capacitación

Baja motivación

Error en la entrega

Escasa supervisión

Error de facturación

Error en toma de pedido

Escasos repuestos

Elaborado por: German Célleri G.

Evaluación del sistema de calidad 61

3.2. Determinación de costos.

Lo que hemos analizado es el ¿Por qué se paralizan las máquinas?

Ahora determinaremos ¿Cuánto le cuesta a la empresa este tipo de

problemas? La información de los costos, la proporciona el jefe de

bodega.

Paralización de maquinas

La producción por maquina en un turno de 8 horas, trabajando al

100% es de 75 camiones despachados por semanas, teniendo una

producción diaria de despacho de 15 camiones obteniendo en una hora

1.9 camiones cargados, el sueldo de un trabajador de despacho es de

$250.00 teniendo una utilidad de $18.00 por cada camión cargado; si

multiplicamos esta utilidad por la producción por hora y por la hora de

máquina parada obtendremos el costo en dólares de lo que pierde la

empresa. Ver cuadro Nº 26.

CUADRO Nº 28

HORAS PARADAS

Causas Máquinas Horas

Paradas

% de Hr.

Paradas

% de Hr.

P.A

Poco mantenimiento Pistolas de

calor 19 35% 35%

Averías mecánicas Montacargas 15 27% 62%

Escasos insumos Maquina inkjet 12 22% 84%

Escaso repuesto Selladora 9 16% 100%

Total 55 100%

Fuente: LOGISTICA, DISTRIBUCION Y ALMACENAMIENTO S.A. “LODISAL” Elaborado por: German Célleri G.

Evaluación del sistema de calidad 62

GRÁFICO Nº 18

DIAGRAMA DE PARETO

CUADRO Nº 29

COSTO MENSUAL. PARALIZACIÓN DE MÁQUINAS

Máquinas Hr. paradas

Máq.

Producción

Desp /Hora

Cantidad

Despachos

Utilidad

Por camión

Perdida

Mensual ($)

Pistolas de calor 19 1,9 36,1 18 649,8

Montacargas 15 1,9 28,5 18 513

Maquina inkject 12 1,9 22,8 18 410,4

Selladora 9 1,9 17,1 18 307,8

Total 55 104,5 1881

Este cuadro indica que existe una pérdida de 1.881,00 $/mes; esto

ocurre cuando se paralizan las máquinas en plena hora de carga de los

camiones por diferentes causas, esto anualmente representa una pérdida

de 22.572,00 $/año.

Paralización de Máquinas

91215

19

100%

84%

62%

35%

0

10

20

30

40

50

Falta de

mantenimiento

Averías

mecánicas

Falta de insumos Falta de

repuesto

Causas

Ho

ras p

ara

das

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Horas paradas % de Hr. P. A.

Evaluación del sistema de calidad 63

GRÁFICO Nº 19

COSTO MENSUAL. PARALIZACIÓN DE MÁQUINAS

Costos por paralización de maquina ($/mes)

649,8

513

410,4

307,8

0100200300400500600700800

Pistolas de

calor

Montacargas Maquina injekt Selladora

Máquinas

Pe

rdid

as

($

)

Devoluciones

Las devoluciones se generan cuando se está entregando la

mercadería de acuerdo con alguna inconformidad del cliente al momento

de recibirla; el tiempo promedio que se demora un trabajador en revisar,

acondicionar (reparo) y colocar en su puesto dicha devolución es de 4,25

horas se sabe que el salario hora de un trabajador es de 1,56 $/horas y el

costo de acondicionamiento (reparo) es de 37,45 $.

A continuación se observa las devoluciones y sus causas mediante

un diagrama de Pareto

Evaluación del sistema de calidad 64

CUADRO Nº 30

DEVOLUCIONES

Causas Nº Dev. % Dev. % Dev. A.

Error de facturación 22 35% 35%

Error en la entrega 21 33% 68%

Error toma de pedido 14 22% 90%

Escass supervisón 6 10% 100%

Total. 63 100%

Fuente: LOGISTICA, DISTRIBUCION Y ALMACENAMIENTO S.A. “LODISAL” Elaborado por: German Célleri G.

GRÁFICO Nº 20

DIAGRAMA DE PARETO

Devoluciones de Productos

22

6

1421

100%

90%

68%

35%

0

10

20

30

40

50

60

70

Error de

facturación

Error en la

entrega

Error toma de

pedido

Falta de

supervisón

Causas

Devo

lucio

nes

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Devoluciones % Devoluciones A.

Evaluación del sistema de calidad 65

CUADRO Nº 31

OBTENCIÓN DEL COSTO POR DEVOLUCIÓN

Fuente: LOGISTICA, DISTRIBUCION Y ALMACENAMIENTO S.A. “LODISAL” Elaborado por: German Célleri G.

Este cuadro indica que existe una pérdida de 2.777,04 $/mes; esto

ocurre cuando se generan las devoluciones por diferentes causas, esto

anualmente representa una pérdida de 33.324,48 $/año.

GRÁFICO Nº 21

COSTO POR DEVOLUCIÓN

Costo por devoluciones ($/mes)

969,76 925,68

617,12

264,48

0

200

400

600

800

1000

1200

Error de

facturación

Error en la

entrega

Error toma de

pedido

Falta de

supervisón

Causas

Pe

rdid

as

($

)

Error de facturación 22 4,25 1,56 37,45 93,5 145,86 823,9 969,76

Error en la entrega 21 4,25 1,56 37,45 89,25 139,23 786,45 925,68

Error toma de pedido 14 4,25 1,56 37,45 59,5 92,82 524,3 617,12

Falta de supervisón 6 4,25 1,56 37,45 25,5 39,78 224,7 264,48

Total. 63 267,75 417,69 2359,35 2777,04

Costo

total Dev.

Costo total

de Acond.

T. Impro.

Dev. (Hr)

Costo Hr.

TrabajadorCausas Nº Dev.

Costo Acond.

Dev.

Costo

Dev.

T. Demora

Dev.

Evaluación del sistema de calidad 66

Tiempos improductivos

Los malos métodos de trabajos afectan a la producción ya que estos

eventos generan tiempos improductivos por diversas causas, los mismos

que retrazan la carga de los camiones.

CUADRO Nº 32

HORAS PARADAS

Causas Cantidad Hr. Paradas % de Hr. %de Hr. A.

Baja capacitación 10 6 40% 40%

Desinterés ocupacional 7 5 33% 73%

Baja motivación 5 4 27% 100%

Total 22 15 100%

Fuente: LOGISTICA, DISTRIBUCION Y ALMACENAMIENTO S.A. “LODISAL” Elaborado por: German Célleri G

GRÁFICO Nº 22

DIAGRAMA DE PARETO.

TIEMPOS IMPRODUCTIVOS

Evaluación del sistema de calidad 67

CUADRO Nº 33

COSTO ANUAL HORAS PARADAS

Causas Hr.

paradas Camiones Carg/Hora

Camiones Cargados

Utilidad por Camión

Perdida Mensual ($)

Baja capacitación 6 1,9 11,4 18 205,2

Desinterés

ocupacional 5 1,9 9,5 18 171

Baja motivación 4 1,9 7,6 18 136,8

Total 15 28,5 513

Fuente: LOGISTICA, DISTRIBUCION Y ALMACENAMIENTO S.A. “LODISAL” Elaborado por: German Célleri G

Este cuadro indica que existe una pérdida de 513,00 $/mes; esto se da por

diversas causas que son muy importantes como se demuestra en el cuadro, esto

representa una pérdida anual de 6.156,00 $/año

GRÁFICO Nº 23

COSTO POR HORAS PARADAS

6 5

4 40%

73%

100%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Baja capacitación Desinterés ocupacional Baja motivación

Causas

0% 10% 20%

30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100%

Hr. paradas % de Hr. A.

Ho

ras P

ara

da

s

Evaluación del sistema de calidad 68

3.3. Costo de los problemas identificados.

CUADRO Nº 34

RESULTADO

Problemas Costo total ($/año) Porcentaje % Acumulado

Devoluciones 33.324,48 54% 54%

Paralización de Máquinas 22.572,00 36% 90%

Tiempos improductivos 6.156,00 10% 100%

Total 62.052,48 100% Elaborado por: German Célleri G

Tal como vemos en el problema la mayor pérdida la ocasiona las

devoluciones con un valor monetario que es de 33.324,48 dólares al año,

que representa; el 54% del costo total de los problemas; con un 36% las

paralizaciones de máquinas y un 10% los malos métodos de trabajo; por

lo que es necesario resolver estos problemas para ser más eficiente,

para disminuir costos y aumentar su rentabilidad.

GRÁFICO Nº 24

DIAGRAMA DE PARETO

136,8 171

205,2

0

50

100

150

200

250

Baja

capacitación

Desinterés

ocupacional

Baja

motivación

Causas

Perd

idas (

$)

Evaluación del sistema de calidad 69

Resultado

6.156,00

22.572,00

33.324,48

100%

90%

54%

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

Devoluciones Paralización de Máquinas Tiempos improductivos

Problemas

lare

s

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Costo Total ($) % Acumulado

CAPÍTULO IV

PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN

4.1. Objetivos.

El objetivo de esta propuesta es el de dar solución a problemas

como son paralización de maquina, Devoluciones y tiempos

improductivos, par de esta manera reducir las perdidas económicas que

se generan por dichos problemas.

4.1.1. Cuadro del problema y Solución

CUADRO Nº 35

PROBLEMAS Y POSIBLES SOLUCIONES

Problema Posible Solución

Paralización de

maquinas

1. Implementación de un

departamento técnico

Devoluciones 2. Capacitación del personal de

despacho

Tiempos improductivos

3. Capacitación del personal

4. Rediseño operativo del método

actual

Propuesta de la solución 70

4.2. Estructura de la propuesta

El origen de los altos costos, se debe a que al momento del

despacho se originan paros imprevistos a causa de la paralización de las

maquinas, tiempos improductivos, generados por malos métodos de

trabajo y también se tienen exceso de devoluciones debido a errores en el

despacho.

4.2.1. Implementación de un departamento técnico

Se va a implementar un departamento técnico compuesto por tres

personas, también contara con un área especifica (taller), maquinas,

equipos y herramientas para el mantenimiento de todas las máquinas de

la bodega.

a) Se capacitara al personal de mantenimiento en áreas técnicas como:

mecánica, electricidad e hidráulica.

b) Se va a determinar un cronograma de mantenimiento preventivo y

correctivo.

c) Sé llevar un control del mantenimiento mediante un formato.

Con esto se llegará a reducir de 55 horas a cero; es decir, el 100%

que esto representa un ahorro para la empresa de 22.572,00 $/año.

4.2.2. Capacitación del personal de despacho

Se necesita capacitar al personal que labora en el área de despacho,

chóferes y oficiales, de manera que puedan tener el conocimiento e

importancia de su labor, para de esta manera reducir el número de

Propuesta de la solución 71

devoluciones causadas por malos despachos. Por lo que se contratará

facilitadotes par este propósito.

Mediante esta propuesta se llegará a reducir el número de

devoluciones hasta un máximo de 63 Devoluciones a 22 Devoluciones,

que representa un ahorro para la empresa de 21687,36 $/año.

4.2.3. Capacitación de todo el personal de bodega.

Se necesita capacitar todo el personal de la bodega, de manera que

puedan tener el conocimiento e importancia de su labor, para de esta

manera reducir el número de horas improductivas causadas por malos

métodos de trabajo. Por lo que se contratará facilitadotes par este

propósito.

Con esto se llegará a reducir de 15 horas a cero; es decir, el 100%

que esto representa un ahorro para la empresa de 6.156,00 $/año.

4.2.4. Rediseño operativo del método actual

Sé rediseñara el proceso de despacho debido a que el mismo esta

generando tiempos improductivos, para lograr dicho objetivo se realizaran

los siguientes pasos:

a) Realizar un diagrama de flujo del proceso actual.

b) Mejorar el proceso.

c) Implementación del nuevo proceso.

Propuesta de la solución 72

4.3. Desarrollo de la propuesta

4.3.1. Problema 1. Paralización de maquinas

4.3.1.1. Solución 1. Implementación de un departamento técnico.

Objetivo: Dar soporte técnico a las maquinas y equipos que se

encuentran en la bodega con el fin de evitar paros imprevistos, los

mismos que generan una perdida económico, una vez solucionados estos

problemas se reducirán de 55 Hrs/mes a cero.

Descripción técnica de la propuesta.

El departamento técnico va estar conformado por tres personas, el

jefe de mantenimiento y dos operarios, el jefe de mantenimiento será el

encargado de la planificación diaria de trabajo y los operarios serán los

encargados de realizar los trabajos requeridos, Para la implementación de

dicho departamento técnico se procederá con los siguientes pasos:

a) Establecer un área especifica para el taller.

b) Compra de maquinas, equipos y herramientas.

c) Capacitar al personal del departamento.

d) Elaborar un cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo.

e) Elaborar un manual de funciones para el personal del departamento

técnico.

Propuesta de la solución 73

Ubicación del taller

El taller va estar ubicado dentro des la bodega 1 junto al área de

registro sanitario, el mismo que va tener un área de 12 m2 , como se

muestra en el Anexo Nº 5

Adquisición de maquinas, equipos y herramientas.

Para la operación del departamento de mantenimiento se necesita

de maquinas, equipos y herramientas, las mismas que se detallan en el

siguiente cuadro:

CUADRO Nº 36

MÁQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

También en el taller se debe tener un stock de repuestos e insumos

para el mantenimiento de las maquinas y equipos de la bodega.

Capacitación del personal del departamento técnico

La capacitación para el personal del departamento técnico se tratará

las siguientes áreas:

Mantenimiento de montacargas

Electricidad industrial

Hidráulica

Articulo Cant.

Taladro de percusión 1

Juego de llaves 1

Engrasadora 2

Juego de desarmadores 1

Soldadora 1

Propuesta de la solución 74

Elaboración de un cronograma de mantenimiento

Se procederá a la elaboración de cronograma de mantenimiento (Ver

anexo Nº 6), el mismo que será elaborado por el jefe de mantenimiento, el

cual va ser el siguiente:

Manual de funciones

Coordinador de mantenimiento

El coordinador de mantenimiento será el encargado de realizar las

siguientes funciones:

Responsable de llevar los registros de mantenimiento.

Encargado por el comportamiento y cumplimiento del personal del

departamento técnico

Encargado de la planificación diaria de trabajo del departamento

técnico.

Responsable en el cumplimiento de la seguridad industrial del

departamento técnico

Revisar y actualizar el cronograma anual de mantenimiento cada vez

que se produzca un cambio.

Asignar al personal del departamento técnico, las tareas de

mantenimiento apropiadas según corresponda.

Propuesta de la solución 75

Controlar y firmar los registros una vez finalizadas las actividades de

mantenimiento y proceder a su archivo en la carpeta de

mantenimiento del sector. Asimismo, debe evaluar las tareas de

mantenimiento realizadas.

Técnicos en mantenimiento

Los técnicos en mantenimiento serán los encargados de realizar las

siguientes funciones:

Encargado en mantener el taller en óptimas condiciones.

Responsable en el cumplimiento de las normas de seguridad e

higiene industrial.

Será el encargado del mantenimiento preventivo y correctivo de las

maquinas y equipos que se encuentran en la bodega, según

cronograma.

Encargado de llenar los formatos de control de mantenimiento.

Formato de control de mantenimiento

Fecha Maquina Problema Trabajo realizado Materiales utilizados Tecnico

OBSERVACIONES:

Aprobado por:

CONTROL DE MANTENIMIENTO

Propuesta de la solución 76

4.3.2. Problema 2. Devoluciones

4.3.2.1 Solución 1. Capacitación del personal de despacho.

Objetivo: Capacitar a todos los trabajadores para la ampliación y

mejoramiento del conocimiento del personal, para que tengan

conocimiento del correcto proceso de separación y despacho de

mercadería, para que de esta forma evitar los errores que generan

devoluciones, así se podrán eliminarlas las devoluciones ocasionadas por

errores del personal de la empresa (causas internas), de manera que se

reducirá de 63 Dev/mes a 22 Dev/mes, las mismas que son ocasionadas

por errores del personal de facturación de Johnson & Johnson (causas

externas).

Descripción técnica de la propuesta.

La capacitación va ser dirigida a, chóferes, oficiales, personal que

separa facturas y personal que despacha, la capacitación se tratara los

siguientes puntos:

Buenas prácticas de manufactura

Despacho de mercadería

La gerencia general deberá elaborar un plan de capacitación.

La capacitación va ser dictada por personal calificado de una

organización externa, y se orientará a optimizar el desempeño de la

función actual, y promocionar el desarrollo de carrera dentro de la

empresa

Propuesta de la solución 77

El plan de capacitación debe constar de: cursos, seminarios, charlas,

talleres, inducciones, dinámicas, destinados a incrementar los

conocimientos y desarrollar habilidades para un buen desempeño al

momento de realizar los despachos.

La capacitación proporcionada debe ser permanente y actualizada.

CUADRO Nº 37

DEVOLUCIONES POR CAUSAS INTERNAS Y EXTERNAS

Causas Internas 41 65% 1807,28

Causas externas 22 35% 969,76

Total. 63 100% 2777,04

Costo total

Dev.Causas Nº dev. % dev.

Como se puede apreciar en el cuadro, la cantidad de devoluciones

generadas por causas internas son 41 Dev/mes, con la capacitación del

personal de despacho se eliminaran estas devoluciones y solo quedaran

las devoluciones generadas por causas externas que son 22 Dev/mes,

entonces reducirá el numero de devoluciones por mes en un 65%, lo

mismo que significa que la perdida económica mensual se reducirá de

2777,04 $/ mes a 969,76 $/ mes habrá un ahorro de 1807,28 $/ mes.

CUADRO Nº 38

AHORRO DE LA PROPUESTA POR MES

Método Costo $/mes

Método actual 2777,04

Método propuesto 969,76

Ahorro 1807,28

Propuesta de la solución 78

GRÁFICO Nº 25

AHORRO DE LA PROPUESTA POR MES

Ahorro de la propuesta por mes

2777,04

969,76

1807,28

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Método actual Método propuesto Ahorro

Métodos

lare

s

4.3.3. Problema 3. Tiempos improductivos

4.3.3.1. Solución 1. Capacitación del personal.

Objetivo: Capacitar a los trabajadores de todas las áreas, cuyas

actividades tienen impacto en la calidad del servicio, para la ampliación y

mejoramiento del conocimiento del personal, para que tengan

conocimiento la correcta forma en que tienen que realizar su trabajo, para

evitar los tiempos improductivos, los mismos que se reducirán de 15

Hrs/mes a cero.

Descripción técnica de la propuesta.

La gerencia general junto con el jefe de bodega deberá realizar un

plan de capacitación, por área.

Propuesta de la solución 79

La capacitación va ser dictada por personal calificado de una

organización externa, y van a tocar los siguientes puntos:

Introducción a la calidad

Trabajo en equipo

4.3.3.2. Solución 2. Rediseño operativo del método actual.

Objetivo: Rediseñar el proceso de separación de mercadería para

eliminar las demoras generados por malos procesos, y así optimizar el

tiempo de operación del trabajador.

Descripción técnica de la propuesta.

Para realizar el rediseño del proceso de separación de la mercadería

se debe seguir los siguientes pasos:

Despacho de productos método actual

El proceso de despacho de productos empieza cuando el

departamento de servicio al cliente le proporciona los picking al

coordinador de despacho, los mismos que son entregados al personal de

despacho para su posterior separación una vez separada la mercadería

es colocada en el área de preparación para que sean trabajados por el

personal de etiquetaje de acuerdo al requerimiento de cada cliente,

cuándo esté listo el pallets se le coloca una identificación, después el

pallets es retirado por el personal de despacho y colocado en el área de

despacho (muelle), para su posterior embarque en los camiones.

Propuesta de la solución 80

CUADRO Nº 39

DOP DE DESPACHO DE PRODUCTOS

MÉTODO ACTUAL

DESPACHO

Recepción de los

picking

Separación de

la mercadería

Colocación de mercadería

en área de despacho

Acondicionamiento de

la mercadería

Colocación de

identificación al pallets

Colocación de pallets

en área de despacho

Despacho de productos

en camiones

3

1

2

5

4

6

7

Propuesta de la solución 81

CUADRO Nº 40

DFP DE DESPACHO DE PRODUCTOS MÉTODO ACTUAL

DIAGRAMA DE ANALISIS DE OPERACION

Ubicación Línea #2 Resumen

Actividad Despacho de Productos Actividad Actual Propuesto Grafica o Esquema

Operación 5 Fecha ************ Transporte 1 Operador ************ Demora 1

Método Inspección **** Actual Propuesto Almacenaje ****

Tipo Tiempo 485 Obrero Material Máquina Distancia 15

Comentarios:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD SIMBOLO Tiempo

min Distancia

mts Observaciones

Recepción de los picking O D 10

Separación de la mercadería O D 240

Colocación de la mercadería en área de despacho O D 15

Acondicionamiento de la mercadería O D 120

Colocación de identif icación al pallets O D 10

Colocación de el pallets en el área de despacho O D 15

Despacho de productos en los camiones O D 90

Propuesta de la solución 82

Despacho de productos método Propuesto

El proceso de despacho de productos del método propuesto es de la

siguiente forma empieza cuando el departamento de servicio al cliente le

proporciona los picking al coordinador de despacho, los mismos que son

entregados al personal de despacho para su posterior separación,

actualmente se realiza una separación de mercadería por cliente, a

diferencia en el método propuesto se va hacer una separación

consolidada de mercadería, esto significa que se va separar para todos

los clientes una sola factura y una vez separada será colocada en el área

de preparación de mercadería para que sea trabajada la mercadería

(colocar P.V.P, sensores, registro sanitario, traductores) por el personal

de etiquetaje de acuerdo al requerimiento de cada cliente, una vez

trabajada la mercadería será separada por cliente, cuándo esté listo, al

pallets se le coloca una identificación con el nombre del cliente, después

el pallets es retirado por el personal de despacho y colocado en el área

de despacho (muelle), para su posterior embarque en los camiones.

Propuesta de la solución 83

CUADRO Nº 41

DOP DE DESPACHO DE PRODUCTOS

MÉTODO PROPUESTO

DESPACHO

Recepción de los

picking

Separación de

la mercadería

Colocación de mercadería

en área de preparación

Acondicionamiento de

la mercadería

Clasificación de la mercadería

por cliente

Colocación de

identificación al pallets

Colocación de pallets

en área de despacho

Despacho de productos

en camiones

3

1

2

5

4

6

7

8

Propuesta de la solución 84

CUADRO Nº 42

DFP DE DESPACHO DE PRODUCTOS MÉTODO PROPUESTO

DIAGRAMA DE ANALISIS DE OPERACION

Ubicación Línea #2 Resumen

Actividad Despacho de Productos Actividad Actual Propuesto Grafica o Esquema

Operación 6 Fecha ************ Transporte 1 Operador ************ Demora 1

Método Inspección **** Actual Propuesto Almacenaje ****

Tipo Tiempo 380 Obrero Material Máquina Distancia 15

Comentarios:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD SIMBOLO Tiempo

min Distancia

mts Observaciones

Recepción de los picking O D 10

Separación de la mercadería O D 120

Colocación de la mercadería en área de preparación O D 15

Acondicionamiento de la mercadería O D 90

Clasif icación de la mercadería por

cliente O D 45

Colocación de identif icación al pallets O D 10

Colocación de el pallets en el área de despacho O D 15

Despacho de productos en los camiones O D 90

Propuesta de la solución 85

CUADRO Nº 43

RESUMEN MÉTODO ACTUAL VS MÉTODO PROPUESTO

Como se puede observar en el cuadro, el ahorro es de 105 minutos

eso nos indica que con el método propuesto va aumentar la productividad.

CUADRO Nº 44

AHORRO DE LA PROPUESTA POR MES

Como se puede apreciar en el cuadro el método propuesto

representa un ahorro para la empresa de 655,2 $/año

Actividad CantidadTiempo

(min)

Distancia

(mt)Cantidad

Tiempo

(min)

Distancia

(mt)Cantidad

Tiempo

(min)

5 475 ………….. 6 335 ………….. -1 140

………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………..

1 ………….. 15 1 15 0 0

1 10 ………….. 1 45 ………….. 0 -35

Total 7 485 15 8 380 15 -1 105

AhorroMétodo actual Método propuesto

Método actual 8,08 1,56 12,61 252,2

Método propuesto 6,33 1,56 9,88 197,6

Ahorro 1,75 54,6

Costo del método por

mes

Costo Hr.

TrabajadorMétodo Horas

Costo del

método

Propuesta de la solución 86

GRÁFICO Nº 26

AHORRO DE LA PROPUESTA POR MES

Ahorro de la propuesta por mes

252,2

197,6

54,6

0

50

100

150

200

250

300

Método actual Método propuesto Ahorro

Métodos

lare

s

CAPÍTULO V

ANÁLISIS FINANCIERO

5.1. Costo de la propuesta

Se definirá el costo de esta propuesta, ya que toda mejora tiene su

costo.

5.1.1. Implementación de un departamento técnico:

Para la implementación de un departamento técnico se contratará un

jefe de mantenimiento y dos operarios

Jefe de mantenimiento…………………………………. $ 500,00

Dos operarios $ 300,00 c/u……………………….….....$ 600,00

----------------

Total $ 1.100,00

Para la implementación del departamento técnico se requiere de la

construcción de un taller el mismo requiere la siguiente inversión

Construcción

Materiales……………………………………. $ 2300,00

Mano de obra……………………….. ……… $ 1500,00

--------------------

Total $ 3800,00

Análisis f inanciero 88

Para la implementación del departamento técnico se requiere de la

compra de las siguientes maquinas equipos y herramientas.

CUADRO Nº 45

COMPRA DE MÁQUINAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Precio incluye IVA

5.1.2. Capacitar al personal del departamento técnico.

Capacitación

Refrigerio para 3 personas, 15 días……………………. $ 300,00

Materiales (carpeta, plumas, hojas)………………...….. $ 100,00

Capacitador 22,00$/Hr por 40 Horas…………………… $ 880,00

------------------

Total $ 1280,00

5.1.3. Costo total de la Implementación de un departamento técnico

Sueldos………………………………………………. $ 1100,00

Construcción………………………………………… $ 3800,00

Compra de maquinas equipos y herramientas….. $ 615,00

Capacitación……………………………...…………. $ 1280,00

-----------------------

Costo total de la Implementación $ 6795,00

Articulo Cant. P/U Total

Taladro de percusión 1 100 100

Juego de llaves 1 60 60

Engrasadora 2 15 30

Juego de desarmadores 1 25 25

Soldadora 1 400 400

Total $ 615

Análisis f inanciero 89

5.1.4. Capacitación del personal de despacho

Para reducir el índice e devoluciones se requiere de la capacitación

de todo el personal de despacho

Capacitación

Refrigerio para 15 personas, 15 días……………………. $ 1500,00

Materiales (carpeta, plumas, hojas)……………….....….. $ 500,00

Capacitador 22,00$/Hr por 40 Horas………………..…… $ 880,00

------------------

Total $ 2880,00

5.1.5. Capacitación de todo el personal.

Para reducir los tiempos improductivos se requiere de la capacitación

de todo el personal que esta relacionado con la calidad del servicio.

Capacitación

Refrigerio para 30 personas, 15 días……………………. $ 3000,00

Materiales (carpeta, plumas, hojas)……………….....….. $ 1000,00

Capacitador 22,00$/Hr por 40 Horas………………..…… $ 880,00

------------------

Total $ 4880,00

Análisis f inanciero 90

CUADRO Nº 46

INVERSIÓN

5.1.6. Análisis Económico

a) Paralización de maquinas. Se llegará a reducir de 55 horas a cero;

es decir, en un 100%. El ahorro sería igual al costo del problema:

22.572,00 dólares/anual.

b) Devoluciones. Se llegará a reducir de 63 devoluciones/mes a 22

devoluciones/mes; es decir, se reducirá en un 65%. El ahorro será de

21687,36 dólares/anual.

c) Tiempos improductivos. Se llegará a reducir de 15 horas a cero; es

decir, en un 100%. El ahorro sería igual al costo del problema 6156

dólares/anual mas el ahorro por el rediseño operativo del método

actual 655,2 dólares/anual que es igual a 6811,20 dólares/anual.

CUADRO Nº 47

COSTO Y AHORRO MEDIANTE LA PROPUESTA

Descripción Costo del

Problema ($)

Ahorro

Anual ($)

%

Ahorro

Paralización de maquinas 22572,00 22572,00 44%

Devoluciones 33324,48 21687,36 42%

Métodos de trabajo 6156,00 6811,20 13%

Total 62052,48 51070,56 100%

Descripción Costo ($)

Implementación de un departamento técnico 6795,00

Capacitación del personal de despacho 2880,00

Capacitación de todo el personal 4880,00

Total 14555,00

Análisis f inanciero 91

GRÁFICO Nº 27

ALCANCE DE LA PROPUESTA

Alcance

62052,48

10981,92

51070,56

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Método actual Método propuesto Ahorro

Resultado

lare

s

%8210048,62052

56,51070% xalcanzadoanudeahorroal

Mediante esta propuesta se llegara a alcanzar un ahorro de

51070,56 dólares/anual, que representa un 82% del mismo. El ahorro

mensual es de 4255,88 $/mes.

5.2. Análisis costo - beneficio

Beneficio Neto = Ahorro – Inversión Total

= (51070,56 – 14555,00)$/año

= 36515,56 $/año

= 3042,96 $/mes

Análisis f inanciero 92

Relación costo – Beneficio

51,300,14555

56,51070

Inversión

Ahorro

C

B

Como podemos observar en el beneficio neto mensual es de

3042,96 $/mes, el coeficiente B/C nos indica que por cada dólar invertido

se recupera 3,51 $/año

La interpretación de la relación costo – beneficio es la siguiente:

a) Si B/C > 1 el proyecto es factible

b) Si B/C = 1 el proyecto obtendrá la rentabilidad esperada

c) Si B/C < 1 el proyecto no es viable

5.2.1. Tasa Interna de Retorno –TIR

P = Inversión de la empresa

I = Interés

n = Tiempo

FD = Factor de descuento

VA = Valor actual

VAN = Valor actual neto

VPN = Valor presente neto

Ahorro = 51070,56 $/año

Meses = 12

Análisis f inanciero 93

Valor actual

4255,8812

$/año 51070,56

Tiempo

AhorroVA

Valor actual neto

VAN = FD x VA

CUADRO Nº 48

FLUJO DE FONDOS ESTIMADOS

Tiempo i = 0,29 VAN 1 i = 0,30 VAN 2

n FD=1/(1+i)^n FD*VA FD=1/(1+i)^n FD*VA

0 1,0000 4255,88 1,0000 4255,88

1 0,7752 3299,13 0,7692 3273,75

2 0,6009 2557,47 0,5917 2518,27

3 0,4658 1982,53 0,4552 1937,13

4 0,3611 1536,85 0,3501 1490,10

5 0,2799 1191,35 0,2693 1146,23

6 0,2170 923,53 0,2072 881,72

7 0,1682 715,91 0,1594 678,24

8 0,1304 554,97 0,1226 521,73

9 0,1011 430,21 0,0943 401,33

10 0,0784 333,50 0,0725 308,71

11 0,0607 258,53 0,0558 237,47

12 0,0471 200,41 0,0429 182,67

Total($) 13984,39 13577,36

Valor actual presente

VPN = Total VAN – Inversión

VPN1 = $(13984,39 – 14555,00) = $ -570,61

VPN2 = $(13577,36 – 14555,00) = $ -977,64

Análisis f inanciero 94

Tasa interna de retorno

)12(21

11 iiX

VPNVPN

VPNiTIR

)%2930()-977,64(570,61-

570,61-%29 XTIR

TIR = 27,60 %

5.2.2. Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR)

TMAR= (f+h+fxh) x % cap.p + i x % cap.f

= (0,12+0,10+0,12x0,10)x100%+0%x0%

= 23,20%

Tomando en cuenta la inflación (f) estimando en un 12% y el premio

de riesgo del proyecto en un 10%, como no hay aportación bancaria (i=o),

porque la inversión se la cubrirá con el ahorro; por lo que el TMAR es de

23,20%

TIR>TMAR: 27,60%>23,20% Se acepta la inversión

5.2.3. Periodo de recuperación de la inversión

Ahorro

AhorroInvPR 1

Análisis f inanciero 95

mesdíasmesesxPR /3042,3$/mes 4255,88

mes4255,88)$/00,14555(1

díasPR 103

5.3. Cronograma de implementación

Para obtener una coordinación adecuada de la propuesta, se

requiere llevar a cabo un conjunto de actividades; por lo que se realiza un

cronograma de implementación.

Con el programa de Microsoft Proyecj, mediante el método del

diagrama Gantt, se puede lograr este propósito.

Primero se llevará acabo el estudio de la propuesta, que será

enviada a La gerencia de la empresa obteniendo una respuesta en 15

días.

Se seleccionará a 1 personas para para el puestos de Jefe de

mantenimiento y dos para el puesto de operarios esto se realizara en 7

días. Se procederá a la construcción de un taller el mismo requiere de 21

días. Se procederá a la compra de maquinas equipos y herramientas,

esto se dará en 5 días. Se hará una capacitación al personal del

departamento técnico que durara 15 días. Se hará una capacitación al

personal despacho que durara 15 días. Se hará una capacitación a todo

el personal de bodega que durara 15 días.

Mediante el Diagrama de Gantt (Ver Anexo 7) se puede observar las

actividades indicadas, indicando el tiempo en que se incurre en cada una

de ellas.

Análisis f inanciero 96

5.4. Factibilidad y variabilidad

La propuesta debe ser factible y viable, puesto que los cálculos

anteriores efectuados nos indican un coeficiente mayor a uno 1, esto nos

da a entender que esta propuesta es factible,

La relación B/C > 1; es factible

Siendo así, los ingresos recibidos por parte de la empresa se

consideran viables, puesto que se tiene un 79,23% del rendimiento sobre

la inversión que implica la propuesta.

No solamente es viable, sino que permite la conservación de los

recursos

5.5. Sostenibilidad y sustentación

Esta propuesta es sostenible económicamente ya que el sistema

planteado produce una rentabilidad estable, razonable a través del

tiempo, la forma de manejo de la organización, permite un grado

aceptable de satisfacción internamente de las necesidades del personal

involucrado y manteniendo la propuesta en funcionamiento; por lo que

cuenta la empresa con los recursos financieros, humanos para la

realización de las actividades, de manera que se cumpla con cabalidad su

infraestructura sin mayores inconvenientes.

ANEXO 1

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA.

Fuente: https://declaciones.sri.gov.ec/facturacion/consultas/publico/ruc-datos-2.do

ANEXO 2

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA

Fuente: Municipio de Guayaqui

ANEXO 3

ESTRUCTURA ORGANICA LODISAL

Elaborado por: Germán Celleri G.

Fuente: LODISAL

GERENTE GENERAL

ING. JESUS MUÑOZ

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Financiero- Administrativo

Victoria León

Servicio Al Cliente Y Sistemas

Jadira Orbe

Producción

Vacante

Coordinador Seguridad E Higiene Industrial

Ángel Sánchez

Coordinador Devoluciones Y Notas

De Crédito Galo Ochoa

Coordinador Despachos Willian Garcia

Coordinador Importaciones

Jorge Mestanza

Coordinador Promociones Marlon Munoz

Inventarios

Vacante

Auxiliar Contable

Rosana Valverde

Auxiliar de despacho

(7)

Montacargistas y choferes

(8)

Auxiliar de etiqueteo

(7)

Auxiliar de netrogena

(2)

Eventuales

Eventuales

ANEXO 4

PLANO DE BODEGA “LODISAL”

Elaborado por: Germán Celleri G. Fuente: LODISAL

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

CA

RE

FR

EE

CA

RE

FR

EE

SE

RE

NA

SS

ER

EN

A V

AR

IOS

SE

RE

NA

SS

ER

EN

A V

AR

IOS

CE

PIL

LO

S

PA

ÑIT

OS

HU

ME

DO

S

JA

BO

NE

S

TA

LC

OS

SH

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PO

O‟S

AC

EIT

ES

PR

OM

OC

ION

ES

NE

UT

RO

GE

NA

S

OFIC

INAS

COLO

NIAS

SUNDOWN

VASELINAS

CREMAS

LIQUIDAS

ENJUAG

UESBIO

„S

BRILLO

Y

VIDA

COTONETES

P H

O B / K Y

CLEAN

&

CLEAR

CREMA

PAÑALITIS

BAND AID

BAÑOS

LIQUID

OS

JONTEX

EL

EC

TR

OD

OM

ES

TIC

OS

CUARENTENA

INCIN

ER

AC

ION

MU

ES

TR

AS

GR

AT

IS

PR

OM

OP

AC

KIN

G

SalidaPLATAFORMA DE EMBARQUES MONTACARGAS

LUZ DE

EMERGENCIA

LUZ DE

EMERGENCIA

Entrada

ANEXO 5

UBICACIÓN DEL TALLER

Elaborado por: Germán Celleri G.

TALLER

Racks

3,00

Ingreso

Galpón # 2

Galpón # 1

Galpón # 2

Zona de carga

descarga

Ingreso al galpón # 1

Zona

Registro Sanitario

Cuarto frio

4,00

ANEXO 6

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO

Elaborado por: Germán Celleri G.

Itens Trabajo Maquina Responsable

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1Engrasada y

lubricadaMontacarga 1

Operario 1

Operario 2

2Engrasada y

lubricadaMontacarga 2

Operario 1

Operario 2

3Engrasada y

lubricadaMontacarga 3

Operario 1

Operario 2

4 Limpieza Inkjet1 Operario 1

5 Limpieza Inkjet2 Operario 2

6Cambio de

resistenciaSelladora Operario 1

7Engrasada y

lubricadaGata 1 Operario 1

8Engrasada y

lubricadaGata 2 Operario 2

9Engrasada y

lubricadaGata 3 Operario 1

10Engrasada y

lubricadaGata 4 Operario 2

11Engrasada y

lubricadaGata 5 Operario 1

12Engrasada y

lubricadaGata 6 Operario 2

13Engrasada y

lubricadaGata 7 Operario 1

14Engrasada y

lubricadaGata 8 Operario 2

15Engrasada y

lubricadaGata 9 Operario 1

16Engrasada y

lubricadaGata 10 Operario 2

17Cambio de

resistenciaPistola de calor 1 Operario 1

18Cambio de

resistenciaPistola de calor 2 Operario 1

19Cambio de

resistenciaPistola de calor 3 Operario 2

20Cambio de

resistenciaPistola de calor 4 Operario 2

Septiemb Octubre Noviembre DiciembreMayo Junio Julio AgostoEnero Febrero Marzo Abril