trabajo monografico (confecciones)1ra parte-6
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ÍNDICEÍNDICEPÁG.
TRABAJO MONOGRÁFICO 1ra PARTE...........................................3
1. INTRODUCCIÓN..............................................................................3
1.1 Objetivos..................................................................................4
1.2 Alcances...................................................................................5
1.3 Justificación..............................................................................5
2. SITUACIÓN ACTUAL........................................................................5
2.1 ASPECTOS GENERALES............................................................5
2.1.1 Antecedentes históricos..............................................5
2.1.2 Clasificación industrial (CIIU).......................................6
2.1.3 Estructura organizativa...............................................7
2.1.4 Políticas.......................................................................8
2.2 ASPECTOS DE LA PRODUCCIÓN...............................................9
2.2.1 Sistemas de producción..............................................9
2.2.2 Líneas de producción................................................10
2.2.3 Tipos de productos....................................................11
2.2.4 Especificaciones de materia prima e insumo............12
2.2.5 Capacidad y volumen de producción........................13
2.2.6 Características y calidad de la materia prima...........14
2.2.7 Descripción del proceso de manufactura..................14
2.2.8 Representación, grafica del proceso.........................18
2.2.9 Distribución actual de planta....................................25
2.2.10 Métodos de trabajo...................................................27
2.2.11 Tiempos de operación...............................................28
2.2.12 Métodos de control de la calidad en la producción.. .30
2.2.13 Nivel de capacitación del recurso humano................30
2.2.14 Características técnicas de máquinas y equipos.......31
2.2.15 Canales de distribución.............................................35
2.2.16 Volúmenes de venta.................................................35
3. EXAMEN CRITICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL...............................37
3.1 Análisis de la organización y administración.........................37
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3.2 Técnica del interrogatorio aplicado a las operaciones del
proceso manufacturero actual (propósito, sucesión, lugar, persona y
medios)...........................................................................................37
3.3 Análisis operacional...............................................................40
3.3.1 Objetivos de la operación..........................................40
3.3.2 Diseño del producto..................................................40
3.3.3 Tolerancias................................................................41
3.3.4 Materiales..................................................................41
3.3.5 Proceso manufacturero............................................42
3.3.6 Manejo de materiales................................................42
3.3.7 Ubicación y distribución de máquinas.......................42
3.3.8 Economía de movimientos........................................43
3.4 Eficiencia en las líneas de producción...................................43
3.5 Análisis de costos del producto (al mes)................................44
3.6 Condiciones actuales del trabajo...........................................45
3.7 Identificación de las desventajas del método actual de trabajo
45
4. PROPUESTA Y EVALUACIÓN DE UN METODO MEJORADO DE
TRABAJO.............................................................................................46
4.1 Descripción del nuevo método de trabajo.............................46
4.1.1 Diseño del producto..................................................46
4.1.2 Materiales..................................................................47
4.1.3 Recursos humanos....................................................47
4.1.4 Tecnología.................................................................48
4.1.5 Herramientas............................................................49
4.1.6 Distribución de planta...............................................49
4.1.7 Motivación y remuneración.......................................51
4.1.8 Periodos de descanso................................................52
4.2 Normas de calidad para el producto......................................52
4.3 Evaluación de la inversión y la rentabilidad del nuevo método
55
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1.1.1.1.1.1.1 TRABAJO MONOGRÁFICO 1ra
PARTE
1. INTRODUCCIÓN
La industria textil tiene una singular importancia en el sector de Industrias,
en los últimos años el número de empresas dedicados a la rama textil se ha
incrementado considerablemente, sin embargo el grado de desarrollo
tecnológico ha sufrido un estancamiento. Las empresas dedicadas a la
rama textil adolecen de muchas deficiencias en su organización, creemos
que poseen una gran potencialidad no explotada. La planeación y
programación de la producción en esta clase de industria, se basa en los
tiempos de ciclo y en el aprovechamiento de la capacidad disponible para la
producción. Por tanto, los tiempos estándar determinan a lo largo de la
planeación, una medida de recursos requeridos para la consecución del
plan de producción. Si el tiempo de confección genera a la dirección de
producción una confianza alta sobre su programa, puede además
determinar las cantidades, la secuencia óptima de fabricación que elimine
cuellos de botella y controle la improductividad presente en la plana.
El tiempo estándar de operación de confección determina entonces un
parámetro de medición confiable, que a su vez, organiza y extiende el
campo de aplicación de la programación a procesos antecedentes y
precedentes a la confección. La industria de manufactura depende
esencialmente de los volúmenes de producción altos, en los que el costo
unitario sea tan bajo que puedan entrar a competir en un mercado amplio
con calidad, cantidad y precio.
La motivación de este trabajo estuvo dada por la inquietud que se tiene de
analizar los métodos actuales de trabajo que vienen desarrollando las
empresas, para su ejecución resultó indispensable mostrar analítica y
racionalmente las causas de la situación existente en una de las empresas
que además de confeccionar prendas de vestir como por ejemplo t-shirt,
box, buzos deportivos entre otros, también se toma en cuenta el acabado
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de la prenda textil, hacemos referencia así a EMPRESA DE
CONFECCIONES YVET MODAS S.A.. El presente estudio se centralizó
especialmente en el área de producción, sección confección, por ser una de
las áreas más importantes de la empresa ya que constituye el eje de las
actividades, sin el cual la organización no podría subsistir. Es necesario
aclarar, entonces que el estudio en su integridad ha sido elaborado en base
a datos proporcionados por el personal de la empresa especialmente del
área en mención. Para una mayor visualización y desarrollo coherente de
este estudio se creyó conveniente dividirlo en cuatro grandes secciones. En
la primera sección se aborda el tema respecto a los objetivos, alcances y
justificación del estudio realizado. En la segunda sección se proporciona
una visión integral de la empresa, ya que engloba los antecedentes,
organización, sus políticas, localización, dentro del subtema Aspectos
Generales, así como Aspectos de la Producción, para lo que debiéramos
ver sistemas de producción, líneas de producción, características y tipos de
productos, especificaciones de materias primas e insumos, descripción del
proceso, características técnicas de máquinas, costos de producción, etc.,
todo ello abordado dentro del gran tema Situación Actual.
Objetivos
Es incrementar la productividad, de tal forma que al producir mas
utilidades con los mismos materiales disminuya los costos unitarios de
producto terminado, para así llegar al mercado con un producto de bajo
precio y mejor calidad, haciéndolo mas competitivo.
Consolidar los conocimientos adquiridos en el curso y aplicarlos a
nuestro estudio.
Proporcionar elementos de juicio necesarios para la comprensión de
problemas internos y despertar en el personal un vivo interés de
colaboración con la dirección.
Dar aportes en la solución de los problemas propios de la empresa
proponiendo un método mejorado de trabajo.
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Orientar sobre la importancia de la ergonomía y los regímenes tanto
alimenticio como laboral siendo éstos; factores fundamentales para
incrementar la productividad.
Alcances
El presente trabajo tiene como alcances principales contribuir a una mayor
productividad empresarial, basándonos en el estudio del actual proceso
productivo desarrollado en la EMPRESA DE CONFECCIONES YVET
MODAS S.A. específicamente en la confección prendas de vestir, teniendo
en cuenta para este trabajo el proceso de producción de polos, que
constituye una de sus líneas de producción, detectando los problemas como
son diseño de producto, balance de línea, seguridad, limpieza, distribución
de planta y proponer alternativas de mejora basándonos en el análisis de
Diagrama de Operaciones, Diagrama de Flujo, Diagrama de Recorrido,
Diagrama Hombre-Máquina, etc.
Justificación
La razón de estudio del área de confecciones en la empresa EMPRESA DE
CONFECCIONES YVET MODAS S.A. se justifica debido a que éste se
encuentra muy aglomerado, lo que trae como consecuencia la incomodidad
de los operarios por los ruidos molestos generados por la cortadora tal vez
por desconocimiento de la práctica de la ergonomía en los centros
laborales, no se cuenta con artículos que protejan al operario, como pueden
ser orejeras, protectores nasales, etc., la seguridad es apropiada pues
observamos señales de escape, zona segura en caso de sismos, presentan
varios extintores, cuenta con medicamentos de primeros auxilios. En cuanto
a la iluminación para este tipo de empresa es esencial, color de ambientes,
máquinas, motivación del trabajador, alimentación, entre otros aspectos que
consideramos presentan pocas deficiencias y creemos pueden mejorarse.
2. SITUACIÓN ACTUAL
ASPECTOS GENERALES
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Antecedentes históricos
EMPRESA DE CONFECCIONES YVET MODAS S.A., es una
microempresa que surge hace 13 años. Se encuentra ubicado en el Sector
1, grupo 26 Mz “H” Lt. 24 Villa el Salvador, en la provincia y departamento
de Lima.
Dedicada al rubro de la confección de ropa en general, especialmente
prendas destinadas al interior del país, ya sea en cualquier provincia.
Su producción se avoca principalmente a la transformación de la prenda
(servicio de confección) sobre todo en lo relacionado al tejido de punto
(algodón) – polos T-Shirt, Tank – Tops, poleras, polos simples, entre otros.
En la actualidad por efectos de la recesión económica, si bien la empresa
no ha logrado, su mayor expansión ha permanecido estable, ante la
competencia excesiva y la difícil situación económica; tiene como meta y
proyección final, producir bajo su propia marca y obtener el liderazgo en su
rubro.
Clasificación industrial (CIIU)
Según el Clasificador Internacional Industrial Uniforme (CIIU- 1998): Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel
“Esta actividad abarca la fabricación de prendas de vestir utilizando
materiales no producidos en la misma unidad. Los materiales pueden ser de
todo tipo (salvo pieles finas) las acciones que se realiza son la de trazar la
tela de acuerdo a moldes luego se cortan y se empalman mediante costura,
se considera la confección de ropa a la medida.
Por ser una actividad donde el producto final es de consumo directo,
algunas empresas realizan de forma complementaria la comercialización de
sus productos. Las empresas tienen un rango muy amplio de tamaños, que
va desde los pequeños talleres hasta las grandes empresas exportadoras
las cuales contratan a las pequeñas empresas para la realización de
determinados procesos.
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Estructura organizativa
Funciones y responsabilidades
Gerente de finanzas
Funciones:
Se dedica al área de ventas de la empresa y a la distribución de su producto
terminado.
Se encarga del acopio de la materia prima (pieles).
Responsabilidad::
Ejerce representación administrativa y comercial de la empresa.
Es el responsable de proponerse las metas de ventas en la empresa
Gerente de operaciones
Funciones:
Planea, organiza, dirige y controla las operaciones de la empresa, para
lograr las metas de producción, con la mayor eficiencia
Se encarga de repartir responsabilidades a los operarios.
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GERENCIA
ASESORIA LEGAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION
JEFE DE VENTAS
CONTABILIDAD LOGÍSTICA
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Dirige el planeamiento, organización, ejecución y control de las operaciones
que se realizan desde la etapa de tendido hasta la de habilitado ,
asegurando un cumplimiento eficiente de las operaciones con el fin de
optimizar la producción en términos de cantidad y calidad, tratando siempre
de disminuir mermas.
Responsabilidad:
Es el responsable de la administración de los gastos por operación.
Dirigir la ejecución y control de todas las operaciones en el proceso.
Jefe de planta o supervisor
Funciones:
Su función principal es el mantenimiento mecánico y eléctrico de las
maquinas que intervienen en el proceso.
Ayuda en otras tareas cuando es necesario ,pero siempre supervisando las
operaciones en la ausencia del gerente de operaciones.
Responsabilidad:
Coordinación con los operarios de las actividades de mantenimiento a fin de
realizar una optima producción con un mínimo de retrasos.
Operarios
Funciones:
Se encarga de realizar todas las operaciones a realizar como tendido,
tizado, corte, el armado de prendas que comprende el remallado,
recubierto, etc. Además de la parte de habilitado al final del proceso.
Responsabilidad:
Realizar de manera efectiva y eficiente las operaciones que se realizan en
el taller , para que así se obtenga un producto de calidad.
Políticas
Financiera
La disposición de la empresa es seguir una política de rotación de capital,
aunque debido a los cambios oscilantes del mercado e inversiones que no
resultan rentables en ocasiones la empresa se ve en la situación de solicitar
préstamos bancarios.
Ventas
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Las ventas de la empresa en mayor proporción van destinadas al público en
general en sus tiendas de distribución, hay un porcentaje menor de ventas
por pedidos por ser presentadas de forma ocasional.
Compras
Las compras de materia prima se realizan en efectivo y en algunos casos a
crédito.
Capacitación
No se emplea capacitación, el desempeño en la empresa es en base a la
experiencia.
Si se contrata un empleado novel en el rubro, éste tendrá que tener
experiencia de lo contrario tendrá que recibir entrenamiento en el área de
trabajo
Mantenimiento
El mantenimiento se realiza aproximadamente en un ciclo de dos meses; en
el cual el jefe de planta se encarga de los requerimientos.
ASPECTOS DE LA PRODUCCIÓN
Sistemas de producción
La empresa Industrial de Confecciones YVET MODAS S.A. pertenece al
rubro de las MYPE y al ser esta una microempresa está sujeta a toda la
normatividad propia de las MYPE. Su situación real es de no exportar y si
su marca exporta lo realiza a través de intermediarios que normalmente
llevan un amplio margen. Sus ventas anuales son menores a las 150 UIT. y
por lo tanto es una microempresa.
La empresa presenta un sistema de producción del tipo intermitente dado
que el servicio que brinda es determinado por el cliente el cual le plantea los
requerimientos que tendrá una prenda determinada cuando se trate del
servicio de confección. Téngase en cuenta además que el volumen de
producción no depende de la empresa más bien del cliente.
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Por otro lado también presenta un sistema de producción lineal continua,
esto va dirigido a sus tiendas y también un proceso por proyecto esto es al
realizar los servicios de corte o confección. Su principal objetivo es proveer
a sus tiendas, por estas razones decimos que el sistema de producción es
continuo lineal.
La elaboración de sus confecciones y la oferta de sus servicios se han ido
mejorando con el tiempo debido a la fuerte competencia de la zona, a la
cooperación entre empresas de diferentes escalas y a la vinculación con el
mercado interno. Sin embargo, las condiciones del mercado exigen
continuar elevando los niveles de calidad, mejorar los estándares de
productividad y servicios.
Cuenta con una variedad de proveedores de confianza de insumos para la
manufactura hasta incluso productos en proceso. Existe flexibilidad en
relación al producto ofertado: variedad de productos, volumen de pedido,
productos de acuerdo con las exigencias del cliente, entre otros.
Líneas de producción
Se tiene dos líneas de producción y en cada una de ellas se presentan a su
vez sub. líneas dependientes del producto. Son las siguientes:
Servicios de confección
Donde el cliente nos brinda una hoja de las especificaciones técnicas del
producto, en tallas y medidas, y la cantidad por talla, como también la
especificación del material a trabajar que es la tela, esta puede ser
comprada por el cliente o darán la potestad a la empresa para que la
compre para que luego se le brinde el servicio de corte con el servicio de
confección con su respectivo acabado. Los productos de mayor demanda
en el servicio de confección son los buzos y las casacas de los colegios
escolares.
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Producción propia
Donde la empresa hace su propia producción según sus propios diseños
que entran en la temporada valiéndose mucho de la moda, tenemos aquí 2
productos que están en sus respectivas sub líneas de producción que son
los polos y camisas de popelina .
Línea 1: Producción de polos
Tendido
Tizado
Corte
Bordado
Remalle
Collaretera
Recta o recubridora
Habilitado
Línea 2: Producción de camisas.
Tendido
Tizado
Corte
Recta
Remalladora
Ojaladora
Botonera
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Habilitado
Tipos de productos
A. Tela Punto
Polos
Polos cuello redondo manga corta o larga en tela de algodón y
sintético.
Polo cuello “V” manga corta o larga en tela de algodón o sintético
(acrílica, nylon).
Polo cuello camisero en tela de algodón o sintético
B. Tela Plana
Camisas
Camisa comando modelo industrial en tela popelina.
Camisa de vestir de popelina.
Especificaciones de materia prima e insumo
MATERIAS PRIMAS:
Algodón: longitud: 25-28 mm.; resistencia: 85-90.000 lb. /pulg2 ó 20-22 g.
/tex; Micronaire: 4,0-5,0 ug/pulg
Acrílica: resistencia a la tracción (5,5 - 6,6 g/dtex), Resistencia al calor
seco(125 - 135 °C),, La tasa legal de humedad de las fibras acrílicas oscila
entre el 1,0 y el 3 %.La absorción de agua a 20 °C y 95% de humedad
relativa la retención de agua por imbibición es del 5 - 10 %.
¿A qué temperatura como máximo se puede someter?
Algodón: plánchelo un poco húmedo, con la plancha caliente
Acrílico: plánchelo por el revés, con la plancha casi fría. No use vapor ni
un paño húmedo.
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Nylon o Poliéster: plánchelo por el revés, cuando la prenda esté casi
seca, usando una plancha casi fría para evitar el brillo en la ropa.
Plancha caliente (200 ºC): algodón, lino, viscosa
Plancha templada (150 ºC): mezclas de poliéster y lana
Plancha fría (110 ºC): acrílico, poliéster, lana.
INSUMOS:
Elásticos
Elástico mercerizado crudo de 2.5cm (para basta)
Elástico mercerizado crudo de 4.0cm (para la cintura)
Hilos
Hilos 40/2 (para recta)
Hilos 60/1 (para remalle) poliéster
Agujas
Agujas cabo delgado de recta #12
Remalle #12
Recubridora #12
Elastiquera #12
Etiquetas
Etiquetas estampadas (razo)
Etiquetas bordada
Capacidad y volumen de producción
Días de trabajo
Primera semana Segunda semana
INGENIERÍA DE MÉTODOS I 13
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23/01 25/01 26/01 27/01 31/01 01/02 02/02 03/02
Unidades
cortadas
120 156 54 26 112 150 150 50
Prendas
falladas
1 1 0 0 0 1 0 0
Unidades
producidas
119 155 54 26 112 149 150 50
Totales 354 461
Características y calidad de la materia prima
La materia prima cuenta con las siguientes características:
Resistencia a las Arrugas: hoy ha mejorado la tecnología anti-arrugas,
para hacer una nada del cuidado de sus polos y camisas. Este nuevo
algodón permite que sus prendas vayan de la secadora a su cuerpo en un
solo paso.
Resistencia a las Manchas: Las telas han sido tratadas para que las
manchas potenciales se deslicen por la tela sin impregnarla y sin dejar una
mancha.
Control de Humedad: La nueva tecnología de control de humedad lleva la
humedad a la superficie exterior de las prendas de algodón, sintética, de
modo que se adhieren menos a la piel, facilitan el movimiento y
proporcionan confort.
Resistencia al Desteñido: Mantiene la apariencia de nuevas de sus
camisas con colores que se mantienen vivos, gracias a la tecnología de
resistencia al desteñido.
Resistencia al Encogido: La actual tecnología del algodón le permite lavar
y secar su ropa sin preocuparse de si le van a quedar bien más tarde.
INGENIERÍA DE MÉTODOS I 14
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Descripción del proceso de manufactura
Debido a que la empresa tiene un sistema de producción continua lineal de
varios productos describiremos el proceso de una forma muy general, la
representación más detallada se mostrara en el diagrama de flujo, aquí sólo
mostraremos los puntos, más resaltantes.
En primer lugar el cliente se contacta con la empresa, y brinda la hoja de
especificación técnica del producto que necesita, la empresa evalúa los
parámetros, realiza las cotizaciones del producto, y una vez aprobado se
comienza con la elaboración de la prenda.
Sección De Corte
Actualmente la Sección de corte se elabora en una mesa de corte para
tejido plano y otra para tejido de punto.
Tiene como responsabilidad cortar en forma óptima las diferentes prendas
que ingresan con un mínimo porcentaje de mermas y cumplir la fecha
programada por el Jefe de Planta.
En el proceso de sección de corte, se entrega los moldes respectivos para
continuar con las siguientes partes del proceso:
Tendido de Tela
En esta parte se procede a realizar el tendido de la tela en la mesa de
trabajo de paño en paño, según lo necesario, se debe de tener cuidado aquí
de no estirar demasiado la tela ya que esto puede traer consigo problemas
al momento de la confección. Cabe mencionar también que antes de
realizar el tendido se procede a dejar en reposo la tela por un tiempo
necesario para evitar problemas en la elasticidad que esta posee, esto se
hace sacándola de los rollos en los cuales se encuentra y dejándola en la
mesa. La cantidad de paños que se apilan dependen de la cantidad a
producir y la capacidad de la maquina de corte.
Trazado
INGENIERÍA DE MÉTODOS I 15
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Consiste en dibujar las líneas de corte en base a las cuales se estará
distribuyendo las piezas de las prendas a confeccionar, para ello se hace
uso de moldes de cartón. Se procede a ubicar convenientemente los
moldes tratando de aprovechar al máximo la tela y evitando así los
desperdicios, así se ira trazando. Hay que tener en cuenta que para esto se
debe de conocer la cantidad de prendas que se desea producir y tomar en
cuenta las restricciones como son las medidas de la tela.
Corte de la Tela
Una vez realizado el trazado de la tela, que adicionalmente ha sido sujeta
con cinta adhesiva o bien se han colocado alfileres para que no se mueva
el molde de su ubicación a medida que se corta, se procede al corte de la
tela ayudado de una maquina cortadora.
Habilitar o Armado de paquetes
Terminado el proceso de corte se comienza a separar las piezas para su
respectiva codificación y se prosigue con el armado de paquetes según la
tonalidad de la tela, modelo, color y la talla de la prenda listas para que se
dirijan a la Sección de Armado de piezas o las demás secciones según sea
el caso.
Sección Armado De Piezas
Una vez que las prendas están habilitadas por la Sección de Tendido y
Corte se continúan con lo siguientes procesos.
La confección varia dependiendo de la tela a usar y el modelo. La tela nos
da información del tipo de hilo y que tipo de aguja se deberá usar, y el
modelo nos indica las regulaciones a seguir en el uso de la máquina para
lograr por ejemplo el pespunte deseado que puede ser de ½ pulgada
recubierto a 2 cm.
INGENIERÍA DE MÉTODOS I 16
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En esta parte se va controlando también que las medidas de puntadas
(distancias a las cuales se realiza) sean las indicadas en las
especificaciones que son entregadas por la Gerencia.
Las partes de la prenda de vestir ingresan a línea para su ensamble
respectivo, para luego ingresar a la mesa de recorte de hilo. Una vez en la
línea de ensamble o armado de piezas se distinguen las siguientes
operaciones:
Remallado
Operación de unir las partes que componen una prenda, es la operación
mas simple y básica, sin embargo debe ser complementada. Aquí se
realiza las operaciones de cerrado de costado, las uniones del elástico etc.
Recubierto
Operación de recubrir la basta con una costura más consistente para darle
un buen acabado. Por ejemplo la realización de las basta del pantalón,
como la aplicación del fundillo en el pantalón.
Tapeteo
Operación de colocar el accesorio tapete para fijar la posición del cuello de
la prenda y evitar el caracoleo de este.
Recta
Se utiliza especialmente para pegar algunas aplicaciones o reforzar las
costuras. Por ejemplo los pespuntes del fundillo o la preparación de los
bolsillos en la elaboración del pantalón.
Cerrado
Esta operación realiza una puntada especial para dar mayor resistencia a
las costuras. Por ejemplo para el cerrado de entre piernas en la elaboración
del pantalón.
INGENIERÍA DE MÉTODOS I 17
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Habilitado
Operación de revisar las prendas para eliminar pelusillas, pedazos de hilo y
si se observa defectos como manchas o cortes de la prenda esta última es
etiquetada como defectuosa. Básicamente se da lo siguiente:
Recorte de hilo: es la operación en la cual se quitan las hilachas de hilo
que resultan de la costura.
Inspección: actualmente se realiza en la misma mesa de recorte de hilo,
es la actividad donde se separan las prendas buenas de las malas.
Acabado
Planchado y Doblado.- De ser necesario la prenda puede ser planchada
y doblada dependiendo del pedido del cliente, para esto se hace uso de
una máquina planchadora.
Embolsado: la prenda finalmente es embolsada para su entrega al
cliente.
Representación, grafica del proceso
(siguiente hoja)
INGENIERÍA DE MÉTODOS I 18
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DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO "D.O.P."
Empresa: YVET MODAS S.A. Hoja: ............................
Fabricación de: POLOS MODELO “SIMPLE” Área: .............................
Comienza: Almacén de Materia Prima Termina: Almacén de Productos
Terminados
Método: ACTUAL PROPUESTO
Verificado por: ............................................................. Fecha: 01/02/2008
INGENIERÍA DE MÉTODOS I 19
MOVILON MOVILONMOVILON
HILOS
HILOS
HILOS
PREPARADODE PUÑO
UNION DEHOMBROS
PREPARADO DE CUELLO
1
6
3
1-2
PEGADODE CUELLO
6-3
PEGADODE MANGA
CERRADO DE COSTADO
FIJADO DE PUÑO
4
CORTE DE TELACORTE DE CUELLO
CORTE DE PUÑO
α
5
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DIAGRAMA DE FLUJO (POLO SIMPLE) siguiente hoja
INGENIERÍA DE MÉTODOS I 20
α
P.T.
6
10-5
8
9-4
11-7
12 CONTROL DE CALIDAD
DESMANCHADO
LIMPIEZA
FIJADO DEETIQUETA
RECUBIERTO DE CUELLO
BASTA FALDON
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INGENIERÍA DE MÉTODOS I 21
CUELLO/RIB TELADELANTERO Y ESPALDA
1 ALMACEN DE M.P.
TENDIDO
TIZADO
CORTE
TRANSPORTE DE LAS PIEZAS A CONFECCIÓN
REFUERZO
ACOMODO
UNION DE HOMBROS(REM.)
2
1-1
3-2
1
4
5
α
VOLTEAR
CERRAR CUELLO(RECTA)
6
7
ETIQUETA
COLOCACIÓN DE CUELLO
CINTA
COLOCAR ETIQUETA
DOBLADILLAR BASTA (RECUB.)
UNIR LA CINTA AL CUELLO EN LA ESPALDA (RECTA)
MANGAS
INSPECCIÓN
UNIR CUELLO(RECUB./REM.)INSPECCIÓN
UNIR MANGAS
α
8
9
10
3
11
12
4
12
α
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INGENIERÍA DE MÉTODOS I 22
CERRAR COSTADOS (REMALLADORA)
INSPECCION DEL CERRADO
DOBLADILLAR FALDÓN (RECUB.)
LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN
TRANSPORTE A LA ZONA DE HABILITADOS
BOLSAS
DOBLADO Y EMBOLSADO
ALMACEN
HACIA EL ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS
13
α
5
14
2
15-6
16-7
3
2
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INGENIERÍA DE MÉTODOS I 23
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Distribución actual de planta
INGENIERÍA DE MÉTODOS I 25
Sector 1, grupo 26 Mz “H” Lt. 24 Villa el SalvadorEMPRESA DE CONFECCIONES YVET MODAS S.A.
PLANO GENERAL
PLANO DETALLADO
LEYENDA
SIMBOLO MAQUINA DIMENSIONES (m.)
Sr. RUBEN AQUINO DE LA CRUZ
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
TEXTIL VIPUSA SAC.
Distribucion de Planta
PLANO DETALLADO
LEYENDA
SIMBOLO MAQUINA DIMENSIONES (m.)
Sr. RUBEN AQUINO DE LA CRUZ
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FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
TEXTIL VIPUSA SAC.
Distribucion de Planta
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PLANO DETALLADO
INGENIERÍA DE MÉTODOS I 26
Sector 1, grupo 26 Mz “H” Lt. 24 Villa el Salvador
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Métodos de trabajo
El régimen actual de trabajo es de un solo turno siendo el horario normal de
trabajos de lunes a viernes de 9 AM a 6 PM, teniendo una hora de
refrigerio; los días sábados solo se trabaja de 9 AM a 1 PM. En épocas de
campaña (fiestas patrias y navidad) se trabaja de lunes a sábado de 9 AM a
6 PM.
La empresa trabaja con 23 operarios en 1 turno de 9 horas en la parte de
producción y en la parte de ventas son de 8 horas y se distribuye de la
siguiente manera:
Operación Número de operarios
Corte 1
Habilitado 2
Costureros 5
Manuales de línea 1
Limpieza de hilos 3
Control de calidad 2
Mantenimiento 1
Jefe de taller 1
Ventas 2
Un operario se encarga de realizar el tendido de la tela colocando varias
capas de material una encima de otra hasta alcanzar un espesor adecuado,
luego con ayuda de los moldes y la tiza para tela se procede al dibujo de
los patrones, paso seguido se realiza el corte de la tela con una cortadora
eléctrica dotada de una cuchilla que sigue el contorno del dibujo. La
operación de cortado de la tela se realiza en 4 días por un solo operario.
La tela cortada se manda a bordar según el diseño que se requiera, de ahí
pasa a la unión de piezas en donde los 4 operarios de trabajo rotatorio se
encargan de la costura.
INGENIERÍA DE MÉTODOS I 27
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Si se trata de elaborar un polo se siguen las etapas de remallado, tapeteo y
recubrido. Si se trata de elaborar una camisa se siguen las etapas de
costura recta, remallado, ojalado y botonado.
Finalmente el ultimo operario se encarga de la etapa de habilitado en
donde se eliminan los excesos de hilos, se revisa el acabado, se etiqueta,
dobla, embolsa y sella para su posterior venta; en esta etapa se realiza el
ultimo control visual y manual de la calidad de la prenda.
Para el caso de la confección de polos las etapas de producción son:
1. Tendido, tizado y corte
2. Bordado
3. Remallado
4. Tapeteo
5. Recubierto
6. Habilitado
Tiempos de operación
Operación Tiempos
Tendido y tizado 1.0860 min
Corte 0.5430
Tiempo total 1.629 min
Operación y transporte Tiempos
Transporte de piezas a bordar 0.0905
Bordado 1.81
Regreso de partes bordadas 0.0905
Tiempo total 2.0005 min
INGENIERÍA DE MÉTODOS I 28
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Operación Tiempos
Paso de prendas a confección 0.0181
Tiempo total 0.0181 min
Para las operaciones anteriores, los tiempos que se adquirieron implicaban
operaciones con el volumen total de piezas, así que esos tiempos fueron
debidamente calculados para obtener un tiempo promedio por pieza que es
el que se adjunto en los tres cuadros previos.
Operación Tiempos
Acomodo de pecho y espalda 0.1667
Unión de pecho y espalda 0.2000
Formado de cuello 0.2000
Volteado de cuello 0.0833
Colocación de cuello 0.1667
Colocar etiqueta 0.1667
Recubrir cuello 0.2500
Formado del tapete 0.2000
Acomodo del tapete 0.1333
Topeteado 0.2500
Acomodo de mangas 0.2500
Pegado de mangas y cierre de costados 0.8000
Basteado 0.8333
Transporte a zona de habilitado 0.1
Limpieza y verificación 1.5
Doblado y embolsado 0.3333
Tiempo total 5.63 min
INGENIERÍA DE MÉTODOS I 29
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Tiempo total de operaciones = 9.2776 minutos por prenda
La zona sombreada de color rojo indica transporte y los tiempos que
demandan y la zona de color verde indica operación de servicios que
solicita la empresa y el tiempo demandado.
Métodos de control de la calidad en la producción
Como se trata de una pequeña empresa dedicada a la confección de
prendas de vestir, no cuenta con un área de control de la calidad con
profesionales encargados de supervisar que las prendas finales cumplan
con los requisitos que exige la empresa y el mercado interno.
En vez de ello en cada etapa de elaboración de las prendas cada operario
inspecciona la calidad cerciorándose de que no haya defectos como un mal
remalle o mala unión de las piezas, etc.; para ello se confía en el buen
criterio y experiencia del trabajador para detectar las fallas en las prendas.
Nivel de capacitación del recurso humano
Como se cuenta con un personal reducido (18 trabajadores) no es posible
brindarles una capacitación adecuada, y solo se confía en la experiencia y
conocimientos que tiene el trabajador con respecto al proceso de
producción de las prendas de vestir, para ello se evita contar con los
servicios de trabajadores sin experiencia y se recurre solo a contratar
trabajadores experimentados, evitando así el tener que enseñarles desde
cero todo lo que se debe hacer en cada etapa de la confección de prenda,
ahorrando así tiempo valioso.
Características técnicas de máquinas y equipos
INGENIERÍA DE MÉTODOS I 30
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MAQUINA DE CORTE.- de faja vertical con afilador automático.
Capacidad de 8" (equivalente a 20,32 cm). 110 V/220 V.
MÁQUINA RECTA
Las maquinas de costura recta forman puntadas a partir de dos hilos,
superior ( aguja ) e inferior ( bobina ); podemos nombrar algunas partes
fundamentales de la maquina recta que son el cabezal, que es la parte
superior de la maquina, consta de varias piezas, cada una de las cuales
cumple una función en conjunto con otras piezas; como el pie prensa tela
que asegura el material durante la costura, y ayuda al movimiento de
transporte de la tela .Actualmente la fabrica cuenta con las siguientes
maquinas rectas
MARCA SERIE MODELO VOLTAJE AMPERAJERPM
(MOTOR)AÑO
Osaka DDL – 5550N DOL34 H 220 -240 3.4 2850-3450 89
Juki DDL – 5550 31243 220 4.0 3450 90
Juki DDL 227 WS 400 220 2.8 2870 90
Dimensiones de la maquina recta
Una observación al tomar los datos; las medidas eran similares para las dos marcas.
Largo ( cm) Ancho (cm) Alto (cm)
INGENIERÍA DE MÉTODOS I 31
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120 49 141
MAQUINA REMALLADORA
Este tipo de máquina de coser sirve para realizar orillados, esto es asegurar
los bordes de las piezas de la prenda para que no se deshilen, así como
para unir dos piezas con una costura que orilla a la vez.
Cuando se requieren costuras más resistentes se recomienda la
remalladora con puntada de seguridad, la cual además de realizar las
funciones anteriores asegura la unión de las piezas con una costura de
cadeneta. El cabezal esta constituida por varias piezas, cada una cumple
una función; por ejemplo el pie prensa tela es la pieza que asegura el
INGENIERÍA DE MÉTODOS I 32
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material durante la costura mientras es penetrada por la aguja, como
también el conjunto de fijación del brazo del pie prensa tela, es el conjunto
de las piezas que traban del pie prensa tela en la posición de trabajo, y
ejercen presión sobre la misma permitiendo su alejamiento para enhebrar
los hilos, cambiar la guja, hacer limpieza o reparar la maquina etc.
MARCA SERIE MODELO VOLTAJE AMPERAJERPM
(MOTOR)AÑO
RIMOLDI NM – 550N ZEFIR 220 -240 2.9 2850-3450 94
RIMOLDI NM –450ASINCROM
O110 - 220 3.6 2850 85
SIRUBA 737D WS 400 220 2.8 3450 90
Dimensiones
Largo ( cm) Ancho (cm) Alto (cm)115 50 48
MAQUINA RECUBRIDORA
La máquina recubridora y la máquina collaretera tiene mecanismos
similares, la función de la maquina recubridora es la de asegurar costuras
en sisas u otro tipo de empalme y como costuras de realce en sisas y
aplicaciones. La función de la maquina collaretera se diferencia de la
anterior en la facultad de pegar aplicaciones incorporadas al cuello o sisa de
INGENIERÍA DE MÉTODOS I 33
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una prenda, razón por la cual presenta mecanismos adicionales y
modificaciones en su estructura.
MARCA SERIE MODELO VOLTAJE AMPERAJERPM
(MOTOR)AÑO
KANSAI WB103F M – 20 110 -220 2.9 2850-3450 94
PEGASUS Wx 6102 AS4002 110 - 220 6.8 3450 92
KANSAI DRL 1504 NS 612 220 3.6 2850 90
MEDIDAS: 1.20 * 0.53 * 1.50 m. de altura
MAQUINA OJALADORA
Canales de distribución
Los productos ofrecidos a los clientes están destinados al mercado interno.
INGENIERÍA DE MÉTODOS I 34
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Los puntos de ventas están dentro de Gamarra, por otro lado, existe la
compra de una variada red de comerciantes mayoristas que trabajan de
manera formal e informal, ambulatoria o con puestos fijos, que se encargan
de la distribución de las prendas de vestir en la Zona.
Los mecanismos de promoción utilizados con mayor frecuencia son el uso
de marcas, la promoción realizada por los propios clientes, los llamados
jaladores que se encargan de atraer clientes desde las calles. Debido a la
poca inversión en promoción y publicidad no existe otro modo de marketing
más efectivo como el reparto de volantes, además no cuenta con una
pagina Web.
Volúmenes de venta
Fecha laboral Ingresos x
ventas
Egresos
general
Saldo diario
30/11 1239 1215 +24
29/11 653 629 +24
28/11 342 397 -55
27/11 638 560 +78
26/11 413 154 +259
25/11 544 689 -145
24/11 345 326 +19
23/11 252 305 -53
22/11 499 475 +24
21/11 114.5 127.5 -13
INGENIERÍA DE MÉTODOS I 35
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20/11 218 271 -53
19/11 - - -
18/11 1035 1035 0
17/11 253 230 +23
16/11 256 1233 -977
15/11 285 165 +120
14/11 170 206 -36
13/11 320 456 -136
12/11 614 630 -16
11/11 - - -
10/11 624 400 +224
09/11 358 238 +120
08/11 290 290 0
07/11 311 277 +34
06/11 445 416 +29
05/11 - - -
04/11 587 734 -147
03/11 838 840 -2
02/11 565 578 -13
01/11 419 80 +339
INGENIERÍA DE MÉTODOS I 36
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31/10 244 229 +15
TOTAL 13331.20 13656.39 -329
Ingresos x
ventas
Egresos
general
Saldo diario
Sdo.
(+)
+1317
Sdo.(-) -1646
TOTAL 13331.20 13656.39 -329
Promedio 459.70 470.91 -11.63
σ 259.28 313.50 223.13
C.V. 56.401 % 66.573 % 19.19 %
3. EXAMEN CRITICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Análisis de la organización y administración
La organización se encuentra establecida de una manera óptima, en donde
el gerente general tiene la potestad de elegir su equipo de trabajo.
Cabe indicar que las funciones en cada nivel jerárquico se encuentran bien
establecidas ya que en cada área se tiene objetivos bien claros y mas aun
cada uno de ello presenta un encargado (jefe) el cual es responsable
directo en caso de posibles fallos en el proceso.
Técnica del interrogatorio aplicado a las operaciones del proceso
manufacturero actual (propósito, sucesión, lugar, persona y medios)
INGENIERÍA DE MÉTODOS I 37
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PREGUNTAS SOBRE EL PROPOSITO
¿Qué se logra? ¿Es necesario? ¿Por
qué?
¿Qué otra cosa podría
hacerse?
1. Permite obtener todas
las piezas necesarias
para realizar la
confección.
2. Se obtiene el bordado
terminado en el polo.
3. permite la unión de
las diferentes partes del
polo.
realizar la inspección,
doblado, etiquetado y
embolsado.
Es necesario ya que
todas las operaciones
dependen de las
anteriores, para permitir
obtener la obtención de
la prenda.
En las etapas que se
realizan la uniones de
piezas hay que
Utilizar el número de
puntadas adecuado, para
evitar roturas al estirarse.
PREGUNTAS SOBRE EL LUGAR
¿Dónde se hace?¿Por qué se hace ahí? ¿Dónde se debería hacer?
1. mesa de corte
2. maquina bordadora
1. porque es el lugar
adecuado para el
No podría realizarse en
otro lugar ya que el lugar
INGENIERÍA DE MÉTODOS I 38
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3. remalladora
4. tapetera
5. recubridora
6. mesa de corte
tendido, corte y corte
de la tela.
2. porque esta
diseñada para esta
labor y controlada por
computadora.
3. porque su función
especifica esa el
remallado.
4. solo esta diseñada
para el tapeteo.
5. el único equipo
disponible para tal
efecto
6. por ser el lugar mas
mas cómodo y
adecuada para el
operario.
es el adecuado para
realizar estos tipos de
trabajos.
PREGUNTAS SOBRE PERSONA
¿Quién lo hace? ¿Porque esa persona?¿Quién es el más
indicado?
1. Un operario específico
encargado del corte.
1. Por tener la experiencia
en el manejo de la
Debería de ser los 4
operarios encargados de
INGENIERÍA DE MÉTODOS I 39
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Las etapas 2, 3, 4, 5 por
operarios que rotan en sus
funciones.
6. Un operario específico
máquina cortadora. En las
etapas 2, 3, 4, 5 porque
conocen el proceso de
confección y el
funcionamiento de las
distintas máquinas.
6. Por ser la única con que
se cuenta para dicha labor
y con la experiencia
necesaria.
la confección, para que en
caso que falte el operario
de corte estos puedan
realizarlo y evitan
demoras por esperar.
PREGUNTAS SOBRE LOS MEDIOS
¿Cómo se hace? ¿Porque esa persona?¿Como podría hacerse
mejor?
1. Se desenrolla la tela, se
forman varias capas
sucesivas, se trazan con
ayuda de molde y tiza los
modelos y se cortan con la
máquina cortadora.
2.Se manda a bordar los
polos a una máquina
bordadora
3.Se realiza el hombreado
y unión de las mangas y
cuello
4. Se termina de coser el
cuello dándole la forma
final.
Por que cada empleado a
sido capacitado para
realizar determinados
labores y en determinadas
áreas.
En las etapas
correspondientes a la
confección estos se
deberían hacer con el
menor número de pasos o
movimientos para reducir
el tiempo de operación,
evitar las pérdidas de hilo
durante la etapa de
confección.
PREGUNTAS SOBRE SUCESION
¿Cuándo se hace? ¿por qué entonces?
INGENIERÍA DE MÉTODOS I 40
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¿Cuándo debería
hacerse?
Todas las etapas de
producción se realizan
durante todo el turno, con
excepción del bordado
que se hace en la tarde.
Para permitir que las
operaciones encargadas
de unir las piezas
trabajen de forma continúa
y evitar paradas de
producción.
En el caso del bordado
debería hacerse en el
momento que termina de
cortarse la tela, es decir
en cualquier momento.
Análisis operacional
Objetivos de la operación
Proponer nuevos métodos de trabajos, para poder obtener un producto de
calidad de manera eficiente y eficaz con la finalidad de obtener mayor
productividad.
La empresa tiene la finalidad de brindar un servicio adecuado, que
entregue un producto de calidad aceptable y al menor costo de producción
para poder ser competitivos.
Diseño del producto
Esta es una operación vital para la puesta del producto, debido a que en
este proceso se trata de proporcionar todos las hojas técnicas, como los
moldes, y cotizaciones de los diseños de los productos; las hojas técnicas
son para que no ocurran fallas al momento de la costura, insumos
necesarios y analizar posibles fallas en el diseño.
La cantidad que se utilizara de materia prima dependerá del diseño del
polo ya que puede variar debido a sus diferentes tallas, modelos, etc.
Tolerancias
Las tolerancias que se trabajan para los servicios de confección pueden
estar dadas por los clientes.
INGENIERÍA DE MÉTODOS I 41
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Las tolerancias pueden ser en el color de la tela (tonalidades), acabados
superficiales (ajuste de pulgadas), tiempos de entrega.
La tolerancia se puede tomar en cuenta en los desperdicios que se
obtiene al realizar el corte de la tela , ya que se trata de evitar el menor
cantidad de desperdicio de materia prima para reducir costos.
Materiales
Los materiales se compran en las diferentes mercerías de GAMARRA y
también sus proveedores le brindan los diferentes materiales e insumos.
Se puede decir que la materia prima tiene un efecto significativo en la
excelencia de un producto. Por esto mismo El Control de Calidad de la
materia prima y la selección de proveedores se realiza de una forma
exhaustiva para evaluarlo y definir si cumple con las condiciones
establecidas para la fabricación de un polo.
Para la elaboración de nuestros productos utilizamos las materias primas de
mayor calidad:
Algodones de la calidad del Algodón Pima, considerado como uno de los
mejores del mundo, se caracteriza por sus fibras extralargas, es la fibra
ideal para los mejores tejidos porque le da una suavidad única en su
género; Algodón Tangüis, también peruano, es excelente para tejidos de
muy buena calidad, siendo también universalmente apreciado por los
conocedores y consumidores.
Se caracterizan por su resistencia al rasgado, al trote, gran poder
absorbente, resistencia al calor, lavable, no se apelmaza, no se apolilla, es
fresco, flexible, no acumula electricidad estática.
Proceso manufacturero
El proceso de manufactura se encuentra bien estructurado en cuanto a la
función de cada operario ya que durante el proceso cada uno se encuentra
en un área determinada el problema radicaría en el transporte de materia
prima hacia cada operación y en la distribución de material para así evitar
tiempos muertos e innecesarios .ya que la eficiencia de la empresa
INGENIERÍA DE MÉTODOS I 42
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dependerá de los tiempos de operación por lo tanto cuanta mas demoras su
eficiencia será menor.
Manejo de materiales
Los materiales son almacenados en el almacén y retirados cuando son
requeridos en la llegada de pedidos, hay una persona encargada de facilitar
cada material según las especificaciones o tipo que pidan para la
producción.
Ubicación y distribución de máquinas
La ubicación de las maquinarias se encuentran en lugares
estratégicos de manera que facilite el transporte de los materiales a
pesar del reducido tamaño de esta, sin embargo se podría mejorar aun
más.
La distribución de las maquinas en este caso esta en proporcional a la
cantidad de operarios para así evitar la espera del uso de este y la
velocidad con que produce depende de la habilidad y velocidad del
operario ya que estas nos son automatizadas.
La planta no cuenta con ventanas dentro del área de producción, , sólo
se cuenta con un techo de cemento que protege de las lloviznas y el
calor del día. Dentro del área de producción solo cuenta con una sola
puerta de entrada y salida , lo cual no beneficia la comodidad del
operador ya que esta expuesto a los ruidos causados por la maquina.
Economía de movimientos
Usan dos tipos de mecanismos accionados por una parte con los pies ya
que las máquinas son fabricadas para ser usados con estos y por la otra
parte los operarios que tienen que usar ambas manos a la vez, porque así
lo demanda su labor, al estar llevando material a las máquinas, al operar la
remalladora, cortadora, la recta, ojaladora, etc.
INGENIERÍA DE MÉTODOS I 43
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Eficiencia en las líneas de producción
operaciónTiempo estándar para
La operaciónTiempo de espera
Tiempo estándar
permitido para la
operación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Total:
1.0860
0.5430
0.0905
1.81
0.0905
0.0181
0.1667
0.2000
0.2000
0.0833
0.1667
0.1667
0.2500
0.2000
0.1333
0.2500
0.2500
0.8000
0.8333
0.1
1.5
0.3333
9.2714
0.08
0.13
0.10
-----
0.09
0.11
0.13
0.12
0.09
0.12
0.10
0.11
0.12
0.12
0.09
0.08
0.09
0.10
0.11
0.11
0.10
0.11
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
39.82
Eficiencia de la línea
INGENIERÍA DE MÉTODOS I 44
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Ef = ((ΣTEO) / ( ΣTEPO ))*100
ENTONCES:
Ef= (9.2714)/(39.82)*100 = 23.28 %
Análisis de costos del producto (al mes)
Costos
Fijos
Alquileres -
Amortizaciones y depreciaciones -
seguros -
Impuestos fijos 55
Serv. Públicos (agua, luz , telf.) 171
Costos
Variables
Mano de obra directa 3300
Materias primas directas 3240
Materiales e insumos directos 20
Impuestos específicos -
Envases, embalajes, etiquetas 77
Transporte de mercaderia -
Condiciones actuales del trabajo
En cuanto a la iluminación del ambiente, se puede decir que la intensidad
del alumbrado es adecuado contando con 10 lámparas fluorescentes para
la iluminación, no se cuenta con iluminación natural por encontrarse alejado
de la luz solar, cada operario de la confección cuenta con su respectiva
iluminación en su máquina de trabajo, mientras que los operarios
encargados del corte y habilitado realizan la función solo con la fuente de
luz artificial que se dispone.
Como la fuente de luz de la máquina se encuentra cerca al operario esto
puede producir cansancio a la vista y fatiga visual durante la jornada de
trabajo.
La temperatura que posee el ambiente de trabajo se encuentra por encima
de los 25°C debido a que nos encontremos en verano generando
transpiración; produciendo incomodidad a la hora de trabajar además de no
INGENIERÍA DE MÉTODOS I 45
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contar con una adecuada ventilación que permita regular la temperatura del
área de trabajo manteniéndolo fresco.
Con respecto al ruido podemos decir que se genera en las etapas de
cortado por medio de la máquina cortadora y en las etapas de la confección
al utilizar las distintas máquinas de costura, como los operarios están en
contacto directo con las máquinas, estos se ven expuestos al ruido el cual
es continuo durante toda la jornada de trabajo y no cuentan con la
protección adecuada para este tipo de ruido, pudiendo alterar el estado de
ánimo del trabajador, generando distracción y dificultando que realice un
mejor trabajo de precisión al unir las piezas.
Identificación de las desventajas del método actual de trabajo
Luego de una visita y verificación de la forma de trabajo de la planta
pudimos apreciar los siguientes problemas críticos en la planta:
1. No cuentan con un amplio local para un mejor desempeño en las
operaciones.
2. No se dispone estudio de tiempos ni estandarizados confiables, que es
muy importante para cualquier planta de la producción.
3. La maquinaria no cuenta con la tecnología actual.
4. En esta empresa aunque parezca increíble no tiene formatos formales
de planificación de la producción, todo se basa en la experiencia del jefe
producción que a la vez se apoya en sencillas hojas de cálculo, y vagos
estudios de tiempos el cual no es suficiente para realizar los cálculos.
4. PROPUESTA Y EVALUACIÓN DE UN METODO MEJORADO DE TRABAJO
Descripción del nuevo método de trabajo
Diseño del producto
No podemos hablar de diseño final para el proceso, dado que en la mayoría
de los casos se trabaja para servicios externos que brinda la empresa, que
INGENIERÍA DE MÉTODOS I 46
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va dirigido exclusivamente a la elaboración de prendas de vestir, quiere
decir que va a dar un producto con características determinadas por los
clientes con sus propias especificaciones técnicas. Pero cuando se trata de
producción propia tendría que optar por ser más flexibles en la elaboración
de nuevos productos y estar siempre a la vanguardia en nuevos modelos de
moda.
Como sugerencia diríamos que el muestreo inicial debe llevarse de la
manera más eficiente con el fin de garantizar la calidad del producto, por
ejemplo en la confección de buzos tiene que ser adaptado a cada estilo del
colegio a quienes se les realiza el servicio; también en aportando al cliente
con nuevas ideas de diseño o nuevos materiales.
Como también la calidad del diseño que consiste en participar activamente
en sugerencias en el desarrollo del diseño, buscando los métodos
adecuados que garanticen la ejecución sin mayores o mayor grado de
dificultad
Materiales
De la gran variedad de telas que existen en el mercado se utiliza en su
mayoría algodón pima por ser el de mejor calidad, ser resistente a la tensión
y buena durabilidad; se podría adquirir el algodón pima de 20 a 1 para la
confección ya sea para hombre como para mujer, dejando de adquirir el
algodón de 40 a 1 que se utiliza para la confección de prendas femeninas
ahorrando costos en la compra de los materiales.
Revisar minuciosamente los rollos de tela para descartar cualquier tipo de
falla en la tela, evitando así el encontrar fallas posteriores al corte evitando
el desecho innecesario de tela, la cortadora deberá tener el filo adecuado
para que corte con toda facilidad la tela evitando que la dañe durante el
corte.
Se deberá de suministrar los materiales a la hora adecuada para evitar
demorar en las operaciones de producción, para ello se deberá contar con
un proveedor de confianza que cumpla con los requerimientos de material,
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con el surtido adecuado y al mejor precio, en ese caso se deberán
reconsiderar proveedores.
Recursos humanos
Se debe tener mas comunicación entre el gerente y los operarios para
evitar confusiones, sobre todo se puedan sentir en un lugar de confianza y
puedan desenvolver sus habilidades.
Informar a los operarios sobre los cambios y mejoras que se va realizar con
el nuevo método para que se puedan adecuar al nuevo sistema.
Se debe capacitar al personal para que se pueda lograr el objetivo y metas
con el nuevo sistema.
Realizar la retroalimentación del cliente para analizar la percepción de los
clientes sobre el producto a través de Encuestas y llamadas. Además
mensualmente se puede recoger por parte del vendedor formatos de
Sugerencias de Clientes.
Tecnología
La empresa no cuenta con tecnología en la parte de la administración y
logística para la planificación y costeo, las cuales son parte importante en
este tipo de rubro; ya que por falta de planeación ocurren lo retrasos en los
pedidos, que aumentan los costos operativos y los costos de producción.
La propuesta seria ya que los programas o software de ingeniera son
relativamente caros, se podría empezar realizando y base de datos y utilizar
la herramienta de Excel; para el seguimiento de la producción, como las
cotizaciones que deben de hacerse para cada producto, y posteriormente
optimizar el control de los procesos.
En la parte de control favorece indiscutiblemente al servicio que brinda por
tratarse de un empresa de servicio. Por tanto es muy importante un
exhaustivo control en cada una de las áreas de corte, habilitado, confección
y acabado, como también de los equipos por parte del área de
mantenimiento, y más aun por el jefe de planta, quienes son los
responsables directos de las fallas.
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El tomar apuntes sobre fallas, cambios de piezas para cada uno de los
equipos brindara un eficiente control e información para el jefe de planta,
quien tendrá que tomar decisiones sobre mejoras o adquisición de nuevos
equipos (innovación), recordando que la tecnología hoy en día es sinónimo
de mayor eficiencia.
A pesar de que el laboratorio ha sido construido un buen tiempo, no cuenta
con los equipos necesarios, es por es que debe de adquirirse una
bordadora, para evitar los gastos del servicio y el tiempo muerto que cuesta
en llevar y traes las piezas.
Se deben adquirir también un tablero de corte mas amplio en donde
pueda tener la capacidad de obtener mas piezas y así evitar la mayor
cantidad de desperdicios de tela.
Herramientas
Realizar un horario para el mantenimiento de las maquinas para evitar los
paros y gastos innecesarios.
Capacitar a los operarios en cuanto a la manipulación de las maquinas
para incrementar la eficiencia de producción de las misma
Distribución de planta
Se deberán disponer las estaciones de trabajo y las máquinas de manera
tal que permitan el procesado más eficiente de las prendas con el mínimo
manejo de los materiales.
Con respecto a la mesa de corte no resulta conveniente moverlo de su
posición por ser de un tamaño relativamente grande en comparación con
las máquinas de costura, además por encontrarse cercana a la entrada del
local permitiendo el fácil transporte de piezas de corte hacia el servicio de
bordado.
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Como se está trabajando mayormente con polos, las máquinas para su
confección deberán ubicarse en el centro del local aproximadamente por ser
la zona con mayor espacio, se deberá ubicar la remalladora lo más cerca de
la mesa de corte debido a que se empieza primero con la etapa de
remallado ubicándose en el lugar de la remalladora ”E”, luego ubicar la
colleretera “D” en el lugar de la máquina “F”, en la posición de la máquina
“G” se ubicará la máquina cortacinta “A”, una segunda remalladora se
ubicará en el lugar de la máquina “H”, la máquina recubridora se ubicará en
la posición de la máquina “J” y para el habilitado se deberá de adquirir una
mesa de tamaño medio para ser ubicada en el lugar de la máquina “K”.
Todo esto con la finalidad de tener una secuencia continua de las
operaciones evitando distancias innecesarias de transporte del material de
un lugar a otro, facilitando el retroceso de producción en caso de que
ocurran fallas de costura en la operación anterior permitiendo la fácil
devolución para la corrección de la falla, todas las máquinas deberán contar
con una pequeña mesa en donde se podrá colocar las piezas unidas de
cada operación evitando el ser colocada en cualquier lugar facilitando su
fácil transporte a la siguiente etapa del proceso.
De manera similar se deberán ubicar las demás máquinas para la
confección de camisas en la zona donde se encuentra la botonera “B”
ubicando la máquina recta “H”, ojaladora “J”, remalladota “L” en forma
secuencial permitiendo su fácil manipulación de una operación a otra
ahorrando tiempo en el transporte.
En la zona en donde se encuentran las máquinas N, M, P y L se podrían
convertir en un pequeño almacén de materiales, herramientas, moldes y
una pequeña porción para ubicar la prenda listas para ser distribuidas.
En todos estos casos se deberá realizar cambios en las conexiones
eléctricas para que permitan instalar las máquinas con facilidad evitando
extensiones de cable, además se deberán cambiar el cableado monofásico
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a uno trifásico permitiendo utilizar una mayor potencia activa generando
ahorros en el consumo de energía, pagando lo justo..
Motivación y remuneración
En el enriquecimiento del trabajo significa agregar motivadores adicionales
a un empleo para hacerlo mas gratificante. Sin embargo. El termino ha sido
aplicado a casi cualquier esfuerzo relacionado con la humanización del
trabajo; asimismo, es una ampliación del concepto de expansión del trabajo
que busca dar a los trabajadores una mayor variedad de ocupaciones con el
fin de reducir monotonía las diferencia de estas dos idas permite suponer
que el enriquecimiento de trabajo se encamina a satisfacer necesidades de
más alto orden, mientras que la expansión se concentrar en agregar tareas
al trabajo del empleado con el fin de incrementar su variedad.
Los dos enfoques pueden mezclarse entre sí, tanto expandiendo el número
de tareas como agregando más motivadores en un doble intento de mejorar
la calidad de vida en el trabajo.
Esto se logra cuando una labor es más interesante, se alienta el logro, y
existe oportunidad de crecimiento, así como responsabilidad, progreso y
reconocimiento. Sin embargo los empleados son los últimos jueces sobre
que es lo que enriquece su trabajo.
Se le propone utilizar 5 dimensiones centrales que pueden enriquecer
específicamente el trabajo. Es deseable que cada trabajo las contenga
todas. Si falta una de ellas, los trabajadores se marginan psicológicamente
y la motivación suele reducirse.
Las dimensiones centrales tienden a impulsar la motivación, la satisfacción
y la calidad del trabajo, y a reducir la rotación y ausentismo.
Variedad en la tarea: desempeño en varias ocupaciones.
Identificación de tareas: Desempeño de una unidad completa de
trabajo.
Significado de tareas: hacer importante el trabajo.
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Autonomía: cierto control del empleado sobre sus propios asuntos.
Retroalimentación: información sobre el desempeño.
La empresa realiza una política de bonificación por producción (pago por
destajo) lo cual es bueno pero recomendamos aparte de ello realizar un
reconocimiento del trabajo y sus logros a los operarios para que así ellos
sientan que su trabajo es valorado.
Así como también escuchar sus propuestas y opiniones de mejoras en los
procesos dentro de la empresa.
Periodos de descanso
Los trabajadores cuentan con un periodo de descanso de 60 min. Este
tiempo es utilizado por los operarios almorzar. Y en otros caso para cenar
de acuerdo al turno asignado.
Normas de calidad para el producto
La calidad del producto esta dada por la empresa que le otorga al producto en su basta una puntada Standard ,y el caso de recubierto en polo.
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Dimensiones centrales del trabajo
Variedad en la tarea Identificación
con las tareasSignificado de la tarea
Autonomía Retroalimentación
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Además de eso la prenda de algodón producida es resistente a las lavadas y a la acción del calor hasta 50 grados Celsius
NORMAS ISO 9000
La Norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad y especifica la terminología para dichos sistemas. La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de aplicación y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente. La Norma ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad.
FAMILIA DE NORMAS
El objetivo de esta norma es la mejora de desempeño de la organización y la satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas. La Norma 19011 proporciona orientación relativa a las auditorias de sistemas de gestión de la calidad, y de gestión ambiental
Por todo lo anteriormente expuesto y por la extraordinaria importancia que representa el tema de calidad en nuestras entidades, a continuación relacionamos las 20 principales funciones que afectan la Calidad.
1. Responsabilidad de la Gerencia
2. Sistema de Calidad
3. Revisión de contrato
4. Control del diseño
5. Control de documentos y datos
6. Adquisiciones
7. Control de producto suministrado por el cliente
8. Identificación y trazabilidad del producto
9. Control de proceso
10. Inspección y ensayo
11.Control del equipo de inspección, medición y ensayo
12.Condición de inspección y ensayo
13.Control de producto no conforme
14.Acciones correctivas y preventivas
15.Manipulación, almacenamiento, envasado, prevención y despacho
16.Control de registros de calidad
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17.Auditorias internas de calidad
18.Capacitación y entrenamiento
19.Servicios
20.Técnicas estadísticas
VENTAJAS DE ISO 9000
Permite a la organización establecer un objetivo específico para el
control de calidad de sus procesos, lo que a su vez conducirá a la
mejora de sus productos.
El mismo control puede ser valorado y registrado de manera
imparcial por una tercera parte, lo que se llama certificación.
Actualmente, muchas empresas en todo el mundo consideran que la
certificación es suficiente para su permanencia en el mercado.
Lograr una mayor productividad, al estar demostrado que cuando
todos los componentes de una empresa no sólo saben lo que tienen
que hacer sino que además se encuentran orientados a hacerlo
hacia un mayor aprovechamiento económico
Mejorar su imagen, debido que al prestigio actual de su empresa se
suma el que proporciona demostrar, mediante la Certificación según
la norma ISO 9000, que satisfacer al cliente es su principal objetivo
Mejorar la organización interna, logrando una comunicación mas
fluida estableciendo responsabilidades y objetivos intermedios
Incrementar la rentabilidad, debido a que la consecuencia directa de
proporcionar mayor calidad a sus clientes consigue de éstos una
mayor confianza en sus productos y servicios.
Aumentar la satisfacción y fidelidad de sus clientes. Satisfacción porque la
calidad asegura el cumplimiento de unas expectativas. Fidelidad porque un
sello de calidad certifica su buen hacer y es una prueba externa que da
confianza y seguridad.
ISO 9000 ISO 9001 ISO 9004 ISO 19011
Fundamentos y vocabulario
RequisitosRecomendaciones para la mejora del desempeño
Describe los Especifica los Proporciona Guía relativa a las
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fundamentos de los Sistemas de Gestión de Calidad y especifica la terminología utilizada
requisitos para los Sistemas de Gestión de Calidad aplicables a la Organización
directrices para la mejora de la eficacia del Sistema y de la Organización
auditorias de Gestión de Calidad y de la Gestión Medio Ambiental
Posibilita el trabajar y colaborar con la Administración y grandes
empresas, las cuales establecen como requisito en muchas
ocasiones el poseer un sistema de gestión ISO 9000 implantado y
certificado.
Evaluación de la inversión y la rentabilidad del nuevo método
La adquisición de una bordadora por un costo de 128000 soles
aproximadamente
El recableado del taller de monofásico a trifásico por un costo de 1500
soles
La adquisición de un tablero por 100 soles
El implemento de un segundo piso por en el taller por 7700 soles
Costo de implementos de obreros es 500 soles
Costos del local Monto
Costos
Fijos
Alquileres -
Amortizaciones y depreciaciones -
seguros -
Impuestos fijos 55
Serv. Públicos (agua, luz , telf.) 171
Costos
Variables
Mano de obra directa 3300
Materias primas directas 3240
Materiales e insumos directos 20
Impuestos específicos -
Envases, embalajes, etiquetas 77
Transporte de mercaderia -
El precio de costo es :
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C= 4,07x + 226
El precio de venta es 25 soles por unidad, entonces la utilidad será :
U = 20.93x - 226
Todo ocasiona un costo de 137800 en inversión , sin embargo el integro
de las utilidades no será destinado a cubrir el costo de la inversión, sino
que la empresa debe hacer un pago mensual al banco por préstamos
anteriores de 4000 dólares y del restante se destinará el 70 % a pagar
los gastos de la inversión lo que tomará un tiempo aproximado de 10
meses.
Para implementar esto se debe primero llevar las cuentas de déficit
hasta superávit , previo préstamo que cubra esta operación y además
permite hacer las mejoras.
Finalemente la propuesta es rentable .
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