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Revista de actualidad de Higiene y Seguridad Laboral editada por la Cámara Argentina de Seguridad www.cas-seguridad.org.ar/revista_ahora.htm

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Revista de actualidad de Higiene y Seguridad

Laboral editada por la Cámara Argentina

de Seguridad

www.cas-seguridad.org.ar/revista_ahora.htm

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Seguridad contra incendio

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En el invierno del año 1990 trabajaba como Jefe del

Servicio de Seguridad, Higiene y Salud en Junta

Nacional de Granos (a partir de ahora JNG) y en

el mes de julio, por intermedio del Servicio de Ingeniería

del ente, recibimos el pedido de colaboración de la fir-

ma Kepler Weber de Brasil para asistir técnicamente a

la Maltería Pampa ubicada en la localidad de Púan en la

provincia de Buenos Aires donde se había detectado un

incendio en un maxi silo de cebada cervecera de hormi-

gón armado.

Obtenida la autorización del Presidente de la JNG para

participar en el terreno, en un vuelo privado que partió

del Aeropuerto de Ezeiza, se cubrieron los 700 km hasta

la localidad de Púan donde se desarrollaba el incendio.

Una vez en el lugar, se constituyó un cuerpo de coordi-

nación formado por integrantes de la empresa, la ase-

guradora, la constructora del sistema de extinción de

incendio, el proyectista de los silos, los bomberos y per-

sonal de operaciones y mantenimiento de la maltería

.Hasta ese momento habían actuado los Bomberos de

Púan, que a su vez le habían pedido colaboración a los

bomberos de Ingeniero White con sobrada experiencia

en la extinción de incendios en silos. La extinción de un

incendio en silo seguido de explosión en Ing. White se

prolongó durante nueve meses y causó 23 víctimas fa-

tales. La explosión se produjo el 23 de marzo de 1985,

y además de las muertes causó la paralización total del

sitio 7 de Bahía Blanca por 10 años aproximadamente.

La propuesta de los Bomberos de Ingeniero White era la

de usar agua. Pero eso produciría la pérdida de la masa

almacenada, 8000 toneladas de cebada de buena via-

bilidad para ser utilizada para producir malta. La ceba-

da germina cuando aumenta su tenor de humedad; el

agua hubiese comenzado el proceso germinativo y se

quería evitar ese efecto.

Incendio en silos

Control de incendio en maxi silo de cebada cervecera utilizando nitrógeno. Una experiencia que

puede servir para una discusión profunda de futuras prácticas y desarrollo de planes alternativos

de extinción

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Por lo tanto se actuó con un concepto que traté de desa-

rrollar como resultado de observar lo actuado en el año

1985 en Bahía Blanca.

Se concluyó de la siguiente manera:

Se intentaría salvar la mayor cantidad posible

de cebada para que esta pudiese seguir tenien-

do viabilidad biológica y estándares de calidad

como para ser utilizada en el proceso de maltea-

do, sin exponer el silo a daños de consideración y

sin exponer al personal de la compañía a riesgos

innecesarios.

Con esas consignas se elaboró un plan de trabajo que

fue aprobado por el cuerpo de coordinación, consistía

en:

HERMETIZAR INERTIZAR INGRESO ALSILO

EXTINGUIR FOCOS

PUNTUALES

A FORRAJE O

RESIDUOS PORHUMEDAD O

POR QUEMADA

A PROCESO CLASIFICARLARETIRAR

LAMERCADERIA

Dimos comienzo a la hermetización del silo. En realidad,

continuamos haciéndolo, pues para limitar el avance se

procedió desde un primer momento a hermetizar los

cuellos de cisne de la tapa cónica del techo del silo; se

viajó ida y vuelta a Ezeiza para buscar en Buenos Aires

a un técnico de la firma que colocara el equipo faltante

de las termocuplas que no estaba colocado y terminar

con ese trabajo rápidamente.

Otra decisión que se tomó prontamente fue la de no

usar anhídrido carbónico como agente extintor. Se uti-

lizó nitrógeno gaseoso proveniente de la firma AGA, ac-

tualmente LINDE , que asistió con un termo tanque de

gas licuado y un vaporizador. El cambio de gas sugerido

se basó en experiencias realizadas en el año 1977 como

Jefe de Control de Calidad de Cervecería y Maltería

Bieckert S.A.

El anhídrido carbónico acelera el debilitamiento

de la viabilidad como semilla, en cambio a igual-

dad de tiempo y calidad de cebada el nitrógeno

no debilita la misma.

La posibilidad de usar nitrógeno había sido discutida

con AGA meses antes de producido este incendio y se

había concertado la posibilidad de llevarlo a la prácti-

ca. Sólo teníamos en JNG una referencia aportada por

la Asociación Americana de Cerealistas que años antes

había extinguido un incendio con nitrógeno y agua. El

agua se colocaba con una lanza calador hasta donde

estaba el fuego de arraigo; los fuegos de arraigo los de-

tectamos una vez colocado y funcionando el equipo de

medición de temperaturas en silo.

Se elaboró una lista de elementos necesarios y se buscó

conseguir el material faltante que serviría para:

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Descender al silo, combatir el fuego en el interior del silo y respirar en ambientes inmediatamente peligrosos para la vida y la salud:

Equipos y elementos necesarios:

1. Mangueras apropiadas y abrazaderas para los equipos de respiración de linea.

2. Equipo autónomos de presión positiva.

3. Mascaras panorámicas para aire de linea.

4. Cinturones con válvulas para paso de aire.

5. Baterías de tubos de aire de respiración de 6 normales metros cubicos (nmc).

6. Valvulas para tubos de oxígeno con regulador.

7. Tubos corrugados para unir la máscara con la válvula de cintura.

8. Equipo de termografía infra rojo apropiado.

9. Medidor de oxígeno (oximetro).

10. Bomba de agua de alta presión regulable y de bajo caudal.

11. Dotar al silo del equipo de medición de temperaturas interiores, parcialmente faltante.

12. Equipo descensor a silos.

13. Utiles para trabajo en altura y rescate.

Los puntos 1 a 4 y 6 fueron encargados y comprados en

Bahía Blanca. También se entrenó en el uso de los equi-

pos autónomos y de aire de línea en la misma maltería.

Con el equipo de termografía infrarroja (punto 8) no se

podían obtener imágenes claras internas del silo por el

intenso humo que salía por la boca de entrada de cereal

al silo, sí se controlaba que las paredes del silo se man-

tenían a baja temperatura.

Cuando había mucho viento se incrementaba el fuego

porque se producía mayor tiraje internamente al silo de

aire, por lo tanto lo tratábamos de mantener más ce-

rrado.

Para comprobar si había cereal quemado en superficie,

introducimos un lastre con soga por los caños del techo

y en la base del lastre usamos “Fanacola”, pegamento

que traía a superficie el cereal carbonizado y poco más

profundo sin quemar.

El ingreso de nitrógeno se practicó por los conductos

de ventilación inferiores al piso del silo y por los pasi-

llos de ventilación. La puerta de acceso a los pasillos se

usó como brida de ingreso de nitrógeno al silo de abajo

hacia arriba y de arriba con el ORSAT se medía oxígeno.

Cuando salía menos de 10% de oxígeno comenzó a de-

jar de salir humo de la combustión. Se dejó de pasar ni-

trógeno a 8% de oxígeno de salida. Esto fue al segundo

día de aplicación.

El equipo descensor a silos (punto 12 y 13) fue aporta-

do por los Sres. Ledesma y Dicamilo quienes fueron los

encargados de practicar con el personal su uso y de co-

laborar conmigo cuando ingresase al silo para extinguir

el fuego. Abajo muestro una imagen representativa . La

entrada al silo era por la parte superior y se accedía más

cómodamente que en la ilustración 2.

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Los gradientes de temperaturas medidos con las termo-

cuplas indicaban que el foco se encontraba arriba, semi-

tapado por cereal.

La iniciación del fuego, días antes de la aparición del

humo, se había soldado en la parte superior del silo con

mercadería. Ésta muy probablemente fue la causa del

inicio del fuego superficial, la ventilación llevó el fuego

hacia el interior del silo.

El control del fuego se logró con nitrógeno. En esa ins-

tancia, la empresa esgrimió razones de seguridad de las

personas, dio por concluida la experiencia y se progra-

mó quitar la aplicación de nitrógeno.

Se armó infraestructura para el vaciado del silo, anali-

zando la viabilidad de la semilla. La semilla que salía por

el fondo del silo tenía una fuerte impregnación de olor a

humo; las semillas que salían quemadas todavía man-

tenían calor en su seno y estaban aterronadas, pegada

por alquitranes que la combustión origina.

Todo el cereal fue separado por las distintas calidades y

creo que difícilmente se hubiese podido usar para ela-

borar malta, destinándoselo a forraje.

Lamento no haber podido con posterioridad profundi-

zar esta experiencia de extinción de incendio en silos,

espero que el presente trabajo sirva para futuras prác-

ticas y desarrollo de planes alternativos de extinción y

una discusión profunda del tema.

Expuse este trabajo en las IX Jornadas Latinoamericanas

de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en Santa Fe de

Bogotá, Colombia, del 23 al 27 de agosto de 1993, con

el nombre de:

“Control de incendio en maxi silo de cebada

cervecera utilizando nitrógeno, experiencia práctica”.

Viajé a Colombia integrando la delegación del Instituto

Argentino de Seguridad. Guardé el cuaderno de bitácora

de las acciones llevadas a cabo en Púan en los diez días

que duró la experiencia.

I La Junta Nacional de Granos fue un organismo público de regulación

del mercado de granos en la Argentina

II Maltería Pampa fue constituida en el año 1987 y cuenta con dos plan-

tas industriales, Púan (ARG) y Ombúes de Lavalle Colonia, Uruguay

III José María Borrás 2007 http://www.estrucplan.com.ar/produccio-

nes/entrega.asp?identrega=2361

Tomado de OIT y norma IRAM de Espacios Confinados

Ing. José María Borras

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