reducir tiempo de entrega mejorando el tiempo de cambio de...

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FACULTAD DE INGENIERÍA Carrera de Ingeniería Industrial y Comercial REDUCIR TIEMPO DE ENTREGA MEJORANDO EL TIEMPO DE CAMBIO DE MOLDE EN EMPRESA DE PLÁSTICOS DE LIMA, PERÚ Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Industrial y Comercial. FERNÁNDEZ BARRENECHEA, BRIAN ALEXIS Asesor: Rojas Ramos, Carlos LIMA PERÚ 2016

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FACULTAD DE INGENIERÍA

Carrera de Ingeniería Industrial y Comercial

REDUCIR TIEMPO DE ENTREGA MEJORANDO EL TIEMPO DE CAMBIO DE MOLDE EN EMPRESA DE

PLÁSTICOS DE LIMA, PERÚ

Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Industrial y

Comercial.

FERNÁNDEZ BARRENECHEA, BRIAN ALEXIS

Asesor:

Rojas Ramos, Carlos

LIMA – PERÚ

2016

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3

JURADO DE LA SUSTENTACION ORAL

……………….………………………………………

Presidente

……………….……………………………………… Jurado 1

……………….……………………………………… Jurado 2

_________________________________________________

Entregado el: 16/09/2016 Aprobado por: Carlos Rojas ……………….……………………………………… ……………….……………………………………… Graduando 1 Asesor de Tesis

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UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA FACULTAD DE INGENIERIA

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

Yo, Brian Alexis Fernández Barrenechea, identificado/a con DNI Nº 73689649Bachiller del

Programa Académico de la Carrera de Ingeniería industrial y comercial de la Facultad de

Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola, presento mi tesis titulada:

Reducir tiempo de entrega mejorando el tiempo de cambio de molde en una empresa de

plásticos en Lima, Perú.

Declaro en honor a la verdad, que el trabajo de tesis es de mi autoría; que los datos, los

resultados y su análisis e interpretación, constituyen mi aporte. Todas las referencias han sido

debidamente consultadas y reconocidas enla investigación.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad u

ocultamiento de la información aportada. Por todas las afirmaciones, ratifico lo expresado, a

través de mi firma correspondiente.

Lima, setiembre de 2016

…………………………..………………………….. Brian Alexis Fernández Barrenechea

DNI N° 73689649

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EPÍGRAFE

El hombre nunca puede saber qué debe querer,

porque vive solo una vida y no tiene modo de

compararla con sus vidas precedentes ni de

enmendarla en sus vidas posteriores.

(MilanKundera, 1984)

(MilanKundera, 1984)

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INDICE DE CONTENIDO

Página

Identificación del problema 11

Formulación del problema 26

Problema general 26

Problemas específico 26

Marco referencial 26

Antecedentes Internacionales 26

Antecedentes Nacionales 29

Estado del arte 31

Marco teórico 36

Objetivo de la investigación 49

Objetivo general 49

Objetivos Específicos 49

Justificación de la investigación 49

Hipótesis 51

Matriz de consistencia 52

Marco metodológico 53

Variables 53

Variable independiente 53

Variable dependiente 53

Instrumentos – Ingeniería Industrial 54

Población 92

Muestra 92

Unidad de análisis 92

Instrumento - Encuesta 93

Procedimiento 95

Técnicas 96

Método de análisis 97

Resultados 98

Propuesta 106

Análisis financiero 113

Conclusiones 120

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7

Página

Recomendaciones 121

Referencias 122

Anexos 125

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INDICE DE TABLAS

Tablas Página

Tabla N°1:Tipo producto. 14

Tabla N°2: Modelos de colgadores. 15

Tabla N°3: Matriz FODA. 18

Tabla N°4: Matriz de movimientos. 21

Tabla N°5: Diagrama cruzado. 21

Tabla N°6: Diagrama de proceso de flujo. 24

Tabla N°7: Ventas por tipo de cliente 25

Tabla N°8: Dato diagrama Pareto. 26

Tabla N°9: Hipótesis. 53

Tabla N°10: Matriz de consistencia. 54

Tabla N°11: Datos toma de tiempo. 57

Tabla N°12: Cuadro valor T-student. 59

Tabla N°13: Elementos de cambio de molde. 61

Tabla N°14: Tiempos de cada elemento. 62

Tabla N°15: Tiempo y ajuste de cada elemento. 64

Tabla N°16: Tiempo después de ajustes. 65

Tabla N°17: Tiempo observado. 66

Tabla N°18: Tiempo normal. 70

Tabla N°19: Tiempo estándar. 74

Tabla N°20: Informe SMED - situación actual. 78

Tabla N°21: Informe SMED – situación propuesta. 82

Tabla N°22: Cuadro comparativo unidades producidas por turno. 84

Tabla N°23: Implementación 5S. 87

Tabla N°24: Cuadro comparativo 5S. 88

Tabla N°25: Cuadro comparativo horas máquina 89

Tabla N°26: Cuadro comparativo horas hombre. 90

Tabla N°27: Cuadro horas de producción pérdidas. 90

Tabla N°28: Cuadro de número de órdenes de compra retrasadas 91

Tabla N°29: Cuadro de órdenes de compra nacionales. 91

Tabla N°30: Cuadro costo producción mensual. 92

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9

Página

Tabla N°31: Cuadro costo de producción por hora. 92

Tabla N°32: Cuadro de costo total anual actual. 93

Tabla N°33: Cuadro de costo total anual propuesta. 93

Tabla N°34: Instrumento - encuesta. 97

Tabla N°35: Resultado de la encuesta. 98

Tabla N°36: Evaluación pregunta 1. 104

Tabla N°37: Evaluación pregunta 2. 105

Tabla N°38: Evaluación pregunta 3. 106

Tabla N°39: Evaluación pregunta 4. 107

Tabla N°40: Evaluación pregunta 5. 108

Tabla N°41: Evaluación pregunta 6. 109

Tabla N°42: Evaluación pregunta 7. 110

Tabla N°43: Evaluación pregunta 8. 111

Tabla N°44: Parámetros técnicos Ellsen. 113

Tabla N°45:Forma de pago Ellsen. 113

Tabla N°46: Ficha técnica Ellsen 114

Tabla N°47: Parámetros técnicos Clescrane. 115

Tabla N°48:Forma de pago Clescrane. 116

Tabla N°49: Cuadro de comparación toma rápidas. 117

Tabla N°50: Costo total de inversión. 119

Tabla N°51: Amortización préstamo. 121

Tabla N°52: Flujo de caja. 122

Tabla N°53: Cuadro de amortizaciones. 123

Tabla N°54: Valor actual neto del costo - beneficio. 124

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INDICE DE FIGURAS

Figuras Página

Figura N°1: Diagrama de Ichikawa. 19

Figura N°2: Diagrama de recorrido. 20

Figura N°3: Diagrama de Pareto. 27

Figura N°4: Distribución T-Student. 58

Figura N°5: Calificación de la actividad, método Westing House. 67

Figura N°6: Calificación de la actividad – habilidad . 68

Figura N°7: Calificación de la actividad – esfuerzo . 68

Figura N°8: Calificación de la actividad - condiciones. 68

Figura N°9: Calificación de la actividad – consistencia. 68

Figura N°10: Calificación de suplementos por descanso. 71

Figura N°11: Programa de producción. 75

Figura N°12: Elementos del proceso de cambio de molde. 100

Figura N°13: Resultado de la encuesta. 101

Figura N°14: Coeficiente de alfa de Cronbach. 101

Figura N°15: Correlación de Spearman - Brown. 102

Figura N°16: Correlación de Prarson. 103

Figura N°17: Evaluación pregunta 1. 104

Figura N°18: Evaluación pregunta 2. 105

Figura N°19:Evaluación pregunta 3. 106

Figura N°20: Evaluación pregunta 4. 107

Figura N°21: Evaluación pregunta 5. 108

Figura N°22: Evaluación pregunta 6. 109

Figura N°23: Evaluación pregunta 7. 110

Figura N°24: Evaluación pregunta 8. 111

Figura N°25;Toma rápida de bronce. 118

Figura N°26: Toma rápida de plástico. 118

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INDICE DE ANEXOS

Anexos Página

Anexo 1 fotos de maquinaria. 131

Anexo 2 fotos de materiales y herramientas. 132

Anexo 3 Instrumentos de medición. 133

Anexo 4 Cronograma de actividades 139

Anexo 5 Presupuesto 141

Anexo 6 Cotizaciones 143

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DEDICATORIA

La presente tesis es dedicada a mi familia en especial a mi mamá y mi abuela quienes fueron pilares para terminar mi carrera. Dedicada también a mi papá que desde el cielo me dio las fuerzas para culminar esta etapa tan importante de mi vida.

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AGRADECIMIENTO

Agradezco a las empresas DIVERPLAST S.A.C. y HANGERS TRADING S.A.C. por brindarme las facilidades de recopilar la información necesaria para el desarrollo de la presente tesis.

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RESUMEN

Esta tesis desea reducir el tiempo que demora atender una orden de compra nacional de

colgadores plásticos en la empresa Hangers Trading S.A.C. donde actualmente hay una

pérdida de clientes nacionales por demoras en la entrega de colgadores plásticos o el rechazo

de la orden de compra ocasionado por la poca capacidad de producción, en caso se realiza un

cambio de molde para producir un modelo de colgador diferente.

Se calcula el tiempo actual que demora realizar un cambio de molde, el cual es 3 horas

y 19 minutos, complicando la atención de órdenes de compra nacionales debido a una

importancia mayor del plan de entrega mensual de órdenes de compra internacionales.

El objetivo de la tesis es reducir el tiempo del cambio de molde, aumentando la

producción y atendiendo la demanda del mercado local, para ello se propone implementar una

grúa aérea, cambiar el sistema de conexiones de agua actual, mejorar el plan de producción

teniendo en cuenta los días por producir y los materiales a usar y la implementación de las 5S.

Se analiza el nuevo tiempo luego de implementar las propuestas obteniendo 1 hora y 18

minutos para el cambio de molde, ocasionando una reducción de dos horas aproximadamente

lo cual permitiría atender órdenes de compra nacionales comparando el tiempo ganado y la

cantidad de colgadores por orden de compra nacionales,

Finalmente, se realiza un análisis financiero el cual demuestra que la implementación es

factible y el tiempo de recuperación del dinero será en 11 meses.

Palabras claves: Tiempo, clientes nacionales, capacidad de producción, cambio de molde,

demanda.

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ABSTRACT

This thesis would like to reduce the time that it takes to attend a national order of plastic

hangers into the company Hangers Trading S.A.C. where currently there is a loss of national

clients for delays in the delivery of plastic hangers or rejection of the order caused by low

production capacity, in case you make a change of mould to produce a different hanger model.

Is calculated the time current that takes perform a change of mold, which is 3 hours and

19 minutes, complicating the attention of orders of buy national due to an importance greater of

the plan of delivery monthly of orders of purchase international.

The aim of the thesis is to reduce the time of change of mould,increasing the production

and attending the demand of the market local, this intends to implement an overhead crane,

changing the system of connections of current water, improve production plan taking into

account the days to produce and the materials to use and the implementation of the 5S.

It analyzes the new time after implementing the proposals getting 1 hour and 18 minutes

for change of mould,causing a reduction of two hours approximately which would allow meet

orders of buy national comparing the time won and the number of hangers by order of buy

national.

Finally, it performs an analysis financial which shows that the implementation is viable

and the time of recovery of the money will be in 11 months.

Words key: time, customers national, capacity of production, change of mould, demand.

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IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Actualmente el grupo DIVERPLAST se encuentra conformado por dos empresas la primera con

la razón social DIVERPLAST S.A.C. la cual está ubicada en el distrito de Lima, provincia y

departamento de Lima – Perú; la otra empresa con la razón social HANGERS TRADING S.A.C.

que está ubicada en el distrito de Lima, provincia y departamento de Lima – Perú. El rubro de

las dos empresas es la fabricación y ventas de artículos plásticos.

Inicialmente DIVERPLAST S.A.C. tenía una línea de producción de colgadores en los

cuales solo se fabricaba para clientes nacionales y utilizaban algunos modelos de la marca

Mainetti.

Tiempo después la marca Mainetti quería establecer su marca en Perú por la alta

demanda no solamente en Perú sino en el extranjero de colgadores plásticos, pero no querían

que Diverplast S.A.C. los represente ya que quería que la fabricación sea exclusiva de los

colgadores y que no sea una línea de producción. Por ellos se inició conversaciones entre la

gerencia general para crear la empresa Hangers Trading S.A.C. y se dedique exclusivamente a

la producción de colgadores plásticos.

Se propuso la idea e iniciaron el proyecto, finalmente en el 2008 se creó la empresa

Hangers Trading S.A.C. la cual tiene producción exclusiva de la marca Mainetti en el Perú.

A continuación se describe las actividades y recursos con los que cuentan cada

empresa:

DIVERPLAST S.A.C.

Tiene 20 años de creación, utilizan 2 tipos de procesos de producción: Moldeo por inyección y

moldeo por soplado. Los moldes pesados son de inyección, se debe al material que es de

acero cementado. Los moldes de soplado en cambio son livianos, su peso es atributo al

material, en este caso es aluminio.

En la fabricación de los artículos plásticos utilizan las siguientes materias primas:

Polietileno, Polipropileno y Poliestireno. Los insumos para el embalaje respectivo son: Bolsas,

cajas y mangas plásticas. Cada tipo de moldeo utiliza diferente número de operarios, en el

moldeo por soplado se utilizan de 2 a 3 operarios según la máquina que utilicen y en el moldeo

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por inyección se utiliza 1 operario por máquina. Cuentan con 24 máquinas en toda la planta las

cuales están distribuidas en: 12 máquinas sopladoras y 12 máquinas inyectoras, actualmente

cuentan con 50 operarios en la planta que se distribuyen en tres turnos de 8horas por turno.

A continuación se muestra los tipos de moldeo que se realizan en Diverplast S.A.C. y

los productos que se fabrican por cada tipo de moldeo.

TABLAN°1: Tipo producto.

FUENTE: Elaboración propia

Las ventas de DIVERPLAST S.A.C. son exclusivamente para el mercado local, los

productos que fabrican por el moldeo de soplado les generan mayor utilidad con respecto a los

productos que se fabrican por el molde por inyección.

HANGERS TRADING S.A.C.

Actualmente tiene 8 años de creación, solo realizan un tipo de proceso de producción: Moldeo

por inyección.

Los productos que fabrican son colgadores plásticos e indicadores de talla, la

producciónes exclusiva de la marca mainetti en el Perú, siendo una empresa reconocida a nivel

TIPO DE MOLDEO

PRODUCTO POR TIPO DE MOLDEO

SOPLADO

Envase plásticos de 2 litros.

Envase plásticos de 4 litros.

Envase plásticos de 5 litros.

Envase plásticos de 20 litros.

INYECCION

Tapas de tanque.

Bandejas exhibidoras

Tapones de cañería

Conos de hilo.

Plato de mascota.

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mundial por su innovación y calidad, cuentan actualmente con 56 modelosdiferentes de

colgadores plásticos. Además de ello cuentan con 13 moldes para prestar servicios a terceros.

Los moldes se diferencian por el tamaño que tiene, los moldes de mayor tamaño son

18, los moldes de tamaño mediano son 18, y finalmente los moldes de tamaño pequeño son

20.

Los moldes son identificados por códigos los cuales se encuentran gravados en las

placas de acero que conforman el molde, a continuación se presenta un cuadro en donde se

reconoce cada molde de acuerdo al tamaño.

TABLA N°2: Modelos de colgadores.

FUENTE: Elaboración propia

Los moldes están marcados por códigos para que los diferencien pero al mismo tiempo

los tienen en desorden, lo que dificulta el traslado desde el almacén de moldes hasta donde se

Tamaño Tipo de colgador Tamaño Tipo de colgador Tamaño Tipo de colgador

Moldes

grandes

467 ons

Moldes

medianos

V3330

Moldes

pequeños

Lencería 3.75

472 A&E 484 A&E Clip cocodrilo

16" Martineizing 479 orejas

472 ons 37V P5510

1002 226 sujetador con broches

6110 227 colgador zapato

467 con gancho 485 F3

157 467 ( 2 cav) Pinza

340 ons 422 Jennifer

226 425 RI3

472 mainetii VD4 PB3

483 A2 496

183 colgador Conjunto 157(2 cav)

429 ons 6012 F221

1515 6014 V5510

1005 7080 Sizer

2009 444 Sizer Mainetti

8332 1012 Sizer Crowm

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ubican las máquinas, actualmente utilizan una grúa manual para realizar el cambio de molde, la

cual les genera ineficiencia en el cambio de molde y les garantiza la seguridad del operario

ocasionando posibles riesgos durante el proceso de cambio de molde.

En la fabricación de los artículos plásticos utilizan las siguientes materias primas:

Polietileno, Polipropileno y Poliestireno. Los insumos para el embalaje respectivo son: Bolsas,

cajas y mangas plásticas, actualmente cuentan con 18 trabajadores, distribuidos en tres turnos

rotativos de 6 operarios por turno, Cuentan con 6 máquinas inyectoras distribuidas

paralelamente.

De las cuales 6 máquinas inyectoras son de la misma marca “Van Dorn” – Americana”.

De las 6 máquinas, 4 máquinas pueden cargar moldes pesados y 2 cargan moldes de peso

regular o liviano.

Durante los primeros 5 años de creación Hangers Trading S.A.C. lideraba las ventas a

nivel internacional y nivel local, luego efecto de la poca importancia que se le daba a las

órdenes de compra locales, la empresa Trademax E.I.R.L competidor directo a nivel nacional

fue ganando mercado a nivel nacional, la diferencia en el mercado local durante los 5 primeros

años fue de 70% para Hangers Trading S.A.C. y de 30% para Trademax E.I.R.L.

Actualmente, luego de que perdieron clientes importantes en el mercado local, la

diferencia entre los dos es de 40% Hangers Trading S.A.C. y de 60% de Trademax E.I.R.L.

Para realizar la producción mensual consideran primero los modelos de colgadores que

exportaran de acuerde a las fechas que ellos establecen con el cliente, y luego planifican la

producción de órdenes de compra nacionales.

El proceso de cambio de molde es un proceso actualmente ineficiente ya que Hangers

Trading S.A.C. se demoran en promedio de 3 a 4 horas de acuerdo al tamaño y al lugar en

donde ubiquen el molde, es por ello que el cambio de molde es un limitante,dejan de atender

órdenes de compra nacionales, además en caso que Hangers Trading desearía atender una

orden de compra nacional no podrían dar una fecha exacta porque es posible que no la puedan

cumplir, todo ello genera una disconformidad de los clientes nacionales.

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Actualmente, utilizan una grúa manual y abrazaderas que aumentan el tiempo de

cambio de molde ya que son herramientas ineficientes para el proceso de cambio de molde,

además les genera inseguridad a los operarios durante el proceso conjuntamente con

movimientos innecesarios.

También tienen una falta de orden y de planeamiento, ya que se pierde el tiempo

cuando tienen que ir al almacén de herramientas para traer alguna herramienta que les falto

para poder realizar el cambio de molde, el desorden también influye debido a que los operarios

no tienen un ambiente de trabajo adecuado para poder hacer un rápido cambio de molde.

Para analizar a profundidad lo que les genera este problema a la empresa Hangers

Trading S.A.C.se realizara un análisis FODA, en donde se encuentran las fortalezas y

debilidades, oportunidad y amenazas que actualmente cuenta la empresa por seguir trabajando

con altos tiempos en el cambio de molde.

Lista de fortalezas:

Tiene variedad de

productos. (F1)

Precio competitivo. (F2)

Prestigio de marca.

(F3)

Lista de debilidades:

Tiempo improductivo

en el proceso de

cambio de molde. (D1)

Herramientas

ineficientes. (D2)

Inseguridad en los

procesos de cambio de

molde. (D3)

Lista de oportunidades

Ampliar mercado

nacional y mercado

internacional.

Aumentar proyecciones

de ventas.

FO:

Mejorar la planificación

del cambio de molde.

(F1,O2)

Reducir el tiempo de

cambio de molde.

(F3,O1)

Implementar cambios

en la ingeniería de

DO:

Cambiar las

herramientas para

realizar el cambio de

molde. (D2,O1)

Capacitar al personal

para reducir tiempos

utilizando nuevas

herramientas. (D1,O2)

FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

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TABLA N°3: Matriz FODA.

FUENTE: Elaboración propia

procesos. (F3,O1)

Lista de amenazas

Aumento del petróleo.

Costo variable de

insumos.

Competencia

internacional.

FA:

Mejorar la respuesta de

entrega y ser

competitivos. (F2,A3)

Reducir tiempos de

cambio de molde,

nivelando los costos de

insumo. (F2,A2)

DA:

Aumentar la seguridad

en la planta durante el

cambio de molde,

generando mayor

competencia

internacional,

reduciendo accidentes.

( D3,A3)

Reduciendo tiempos de

cambio de molde para

que no afecte la

variabilidad de costo de

insumos. (D1,A2)

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De la matriz FODA se encuentran las estrategias para reducir el tiempo de cambio de molde y los posibles problemas que

estaría produciendo la reducción de las ventas en el mercado local.

A continuación se presenta un diagrama de Ishikawa el cual toma como problema principal el tiempo perdido durante el

cambio de molde.

g

Uso tedioso

Actividades innecesarias durante el cambio de molde

Herramientas ineficientes

Pérdida de tiempo durante el cambio de molde.

Procedimiento no estandarizado

Maquinaria Insegura

Fatiga Esfuerzo innecesario del operario

Utilizar abrazaderas

Materiales desordenados

Desorden en el área de trabajo

Poca Iluminación

Maquinaria Ineficiente

Maquinaria Método

Acciones temerarias

No limpia y ordena su lugar de trabajo

Medio ambiente

Materiales

Ineficiente

Mano de obra

Equipos inadecuados

FIGURA N°1: Diagrama de Ichikawa.

FUENTE: Elaboración propia

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El diagrama de recorrido y el diagrama de actividades del actual proceso de cambio de molde, el diagrama de recorrido

muestra el desplazamiento del operario durante el cambio de molde en la planta y el diagrama de actividades muestra los tiempos y

actividades que se realiza para el cambio de molde.

Diagrama de recorrido.

VD 1 VD2 VD3 VD4 VD5 VD6

GRÚA AÉREA (B)

ALMACÉN DE HERRAMIENTAS

(D)

ZONA DE MAQUINARIA (A)

3

1

4

5

1

3

2

4

ALMACÉN DE MOLDES ©

2

FIGURA N°2: Diagrama de recorrido.

FUENTE: Elaboración propia

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Matriz de diagrama de recorrido.

La matriz de diagrama de recorrido, se basa en el diagrama de recorrido muestra los

movimientos que realiza el operario durante el cambio de molde.

Número de movimientos hacia

A B C D

Desde

A -- 1 0 1

B 0 -- 1 0

C 1 0 -- 0

D 1 0 0 --

TABLA N°4: Matriz de movimientos.

FUENTE: Elaboración propia.

Diagrama Cruzado

Se construye de acuerdo a la conveniencia o de la proximidad que tiene cada movimiento con

el lugar de destino.

TABLA N°5: Diagrama cruzado.

FUENTE: Elaboración propia.

ÁREAS

A: Absolutamente necesaria. E: Especialmente importante. I: Importante. O: Normal. U: No importante. X: indeseable.

A

A

A A

X

X

Zona de maquinaría

Almacén de moldes

Zona de grúa manual

Almacén de herramientas

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25

Diagrama de proceso del flujo

Ubicación: Lima - Lima Resumen

Actividad: Cambio de molde Actividad Actual Propuesto ahorro

Fecha: 01/07/2016 Operación 32

Operador: Roy Castillo Saavedra Trasporte 4

Marque el método y tipo apropiados Demora 2

Método Actual Propuesto

Inspección 3

Tipo Obrero Material Maquina Almacenaje 0

Comentarios: Situación actual

Tiempo (min) 199.23

Distancia (m) 68

Costo

Descripción de la actividad Símbolos

Tiempo

(minuto

s)

Dista

ncia

(m)

OBSERVACIONES

DETENER MAQUINA INYECTORA

2.35

DESPLAZAR GRUA MANUAL HASTA

EL ÁREA DE MOLDES

12.84 16

DESPLAZAR EL MOLDE HASTA LA

MAQUINA

31.70 18 Desplazamiento ineficiente.

ECHAR GRASA AL MOLDE QUE SE

DESEA CAMBIAR.

8.46

DESTORNILLAR LAS ABRAZADERAS

DE LAS MANGUERAS

1.44

Herramientas desordenadas

QUITAR LAS MANGUERAS DEL

MOLDE

0.52

QUITAR LOS NIPLES DE LAS

MANGUERAS

0.81

QUITAR 1 CHULETA INFERIOR DE

LA PARTE MOVIL DEL MOLDE

1.92

QUITAR 1 CHULETA INFERIOR DE

LA PARTE FIJA DEL MOLDE

1.94

CERRAR MOLDE.

0.46

COLOCAR ANILLO SUJETADOR EN

EL MOLDE

0.83

AMARRAR PARTE MOVIL Y PARTE

FIJA DEL MOLDE UTILIZANDO UN

ALAMBRE.

0.70

QUITAR 1 CHULETA INFERIOR DE

LA PARTE MOVIL.

2.10

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26

QUITAR 1 CHULETA INFERIOR DE

LA PARTE FIJA.

2.02

QUITAR 2 CHULETA SUPERIORES

DE LA PARTE MOVIL.

7.17

QUITAR 2 CHULETA SUPERIORES

DE LA PARTE FIJA.

7.43

ABRIR MAQUINA INYECTORA

0.46

ESPERAR QUE LA MAQUINA

INYECTORA SE ABRA

0.08

COLOCAR LA CADENA DE LA GRUA

MANUAL EN EL ANILLO SUJETADOR

DEL MOLDE.

4.70

VERIFICAR QUE ESTE

CORRECTAMENTE SUJETADO.

0.02

BAJAR EL MOLDE CON LA GRUA

MANUAL

12.44

QUITAR EL ANILLO SUJETADOR DEL

MOLDE

1.10

DESPLAZAR EL MOLDE DESDE LA

MAQUINA HASTA EL ALMACEN DEL

MOLDE.

25.02 18

Desplazamiento ineficiente,

utilizando tubos de metal.

COLOCAR EL ANILLO SUJETADOR

AL MOLDE QUE SE DESEA SUBIR.

0.98

VERIFICAR QUE ESTE

CORRECTAMENTE SUJETADO.

0.02

COLOCAR LA CADENA DE LA GRUA

MANUAL EN EL ANILLO SUJETADOR

DEL MOLDE.

5.29

VERIFICAR QUE ESTE

CORRECTAMENTE ENGANCHADO

0.02

SUBIR EL MOLDE A LA MAQUINA

INYECTORA

12.18

AJUSTAR MOLDE A LA BASE DE LA

MAQUINA INYECTORA

0.71

COLOCAR LAS CHULETAS

INFERIORES

9.39

CERRAR LA MAQUINA INYECTORA

0.64

ESPERAR QUE LA MAQUINA

INYECTORA SE ABRA

0.04

COLOCAR LAS CHULETAS

SUPERIORES

8.40

d

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27

TABLA N°6: Diagrama de proceso de flujo.

FUENTE: Elaboración propia.

Se presenta el diagrama de procesos de flujo, donde se observan las actividades que el

operario de Hangers Trading S.A.C. realiza durante el cambio de molde, además se establece

el tiempo que se demora en realiza cada actividad y cuanta distancia se desplaza para realizar

la actividad, actualmente el operario de Hangers Trading S.A.C. se demora 199.23 minutos en

realizar un cambio de molde

QUITAR LA CADENA Y EL ANILLO

SUJETADOR DEL MOLDE.

6.02

COLOCAR LOS NIPLES A LAS

MANGUERAS

2.10

COLOCAR LAS MANGUERAS

0.93

ENTORNILLAR LAS ABRAZADERAS

A LAS MANGUERAS

1.51

Herramientas desordenadas

DESPLAZAR LA GRUA MANUAL A SU

LUGAR

10.39 16

ORDENAR EL SITIO DE TRABAJO

4.60

Lo realizan sin procedimiento.

ENCENDER LA MAQUINA

INYECTORA

1.84

REGULAR LA MAQUINA INYECTORA

7.63

LEYENDA

Operación trasporte Inspección Demora Almacén b

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TABLA N°7: Ventas por tipo de cliente

FUENTE: Elaboración propia.

ABRIL - 2016

TIPO DE CLIENTE CLIENTE VENTA SEMANAL VENTA

MENSUAL

PORCENTAJE

VENTAS SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

NACIONAL

OESCHSLE $ 500.00 $ 3,000.00 $ 500.00 $ 3,000.00 $ 7,000.00 7.97%

PARIS $ 500.00

$ 500.00 0.57%

RIPLEY

$ 500.00

$ 500.00 0.57%

SAGA FALABELLA $ 2,000.00

$ 2,000.00 $ 4,000.00 4.55%

TOTTUS

$ - 0.00%

PERU FASHIONS S.A.C. $ 800.00

$ 1,000.00 $ 3,000.00 $ 4,800.00 5.46%

HILANDERIA DE ALGODÓN PERUANO S.A.

$ 2,350.00 $ 1,000.00

$ 3,350.00 3.81%

OLGA JARA E.I.R.L. $ 1,000.00

$ 1,500.00 $ 2,500.00 2.85%

SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. $ 1,500.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 500.00 $ 4,000.00 4.55%

TOPY TOP S.A.

$ - 0.00%

INTERNACIONAL

SOUTHERN TEXTILE NETWORK

$ 4,235.00

$ 4,235.00 4.82%

CORPORACION DE INVERSIONES

$ 1,500.00 $ 1,500.00 1.71%

INDUSTRIAS NETTALCO

$ - 0.00%

TEXTIL LATINO SUR $ 5,000.00 $ 2,000.00

$ 2,570.00 $ 9,570.00 10.89%

PACIFIC COAST HIGHWAY

$ - 0.00%

PACIFIC TRADING GROUP $ 5,000.00 $ 3,570.00

$ 5,000.00 $ 13,570.00 15.44%

CONFECCIONES TEXTIMAX

$ - 0.00%

C.S.A. GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

$ - 0.00%

FILASUR S.A. $ 1,500.00 $ 1,500.00

$ 3,000.00 3.41%

H.B. TRIMCOMPANY INC. $ 13,419.00

$ 13,419.00

$ 26,838.00 30.55%

CREACIONES NEW FACE

$ 2,500.00 $ 2,500.00 2.85%

TOTAL VENTAS $ 31,219.00 $ 13,420.00 $ 21,654.00 $ 21,570.00 $ 87,863.00 100.00%

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Se muestra a continuación el cuadro de ventas del mes de abril del 2016 en el cual se observa el porcentaje de ventas

internacionales siendo mayores que las ventas locales, esto se debe a que tienen un excesivo tiempo en el proceso de cambio de

molde,ello ocasionaa que no atiendan las órdenes de compra locales o generen una demora en la entrega por lo cual hay una

inconformidad en sus clientes locales.

Luego de tener un reporte de ventas del mes de abril del 2016, se procede a graficar un diagrama de Pareto para analizar

qué importancia tiene para Hangers Trading S.A.C. el impacto de los clientes nacionales dentro del proceso de ventas.

VENTAS HT

CLIENTE VENTAS % VENTAS ACUMULADAS % VENTAS 80-20

H.B. TRIMCOMPANY INC. 26838 30.55% 30.55% 80%

PACIFIC TRADING GROUP 13570 45.99% 15.44% 80%

TEXTIL LATINO SUR 9570 56.88% 10.89% 80%

OESCHSLE 7000 64.85% 7.97% 80%

PERU FASHIONS S.A.C. 4800 70.31% 5.46% 80%

SOUTHERN TEXTILE NETWORK 4235 75.13% 4.82% 80%

SAGA FALABELLA 4000 79.68% 4.55% 80%

SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 4000 84.24% 4.55% 80%

HILANDERIA DE ALGODÓN PERUANO S.A. 3350 88.05% 3.81% 80%

FILASUR S.A. 3000 91.46% 3.41% 80%

OLGA JARA E.I.R.L. 2500 94.31% 2.85% 80%

CREACIONES NEW FACE 2500 97.15% 2.85% 80%

CORPORACION DE INVERSIONES 1500 98.86% 1.71% 80%

PARIS 500 99.43% 0.57% 80%

RIPLEY 500 100.00% 0.57% 80%

TOTAL VENTAS 87863

TABLA N°8: Dato diagrama Pareto.

FUENTE: Elaboración propia.

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Diagrama de Pareto – Ventas Hangers Trading Abril 2016.

FIGURA N°3: Diagrama de Pareto.

FUENTE: Elaboración propia.

Luego de realizar el análisis de 80-20, se encuentra que el mercado nacional es importante para el proceso de ventas ya que

tiene un 42.85% el mercado nacional dentro del potencial de ventas en Hangers Trading S.A.C.

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31

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

Problema general

¿Cuál es el efecto que ocasiona el tiempo perdido durante el cambio de molde en cuanto al

tiempo de entrega del producto final en la empresa Hangers Trading S.A.C.?

Problemas específicos

¿Qué efecto tiene la pérdida de tiempo en el desplazamiento de los moldes en el tiempo

estimado de entrega?

¿Cuál es la influencia del sistema actual de conexiones de agua en la pérdida de tiempo

durante el cambio de molde?

¿Qué consecuencia tiene el desorden de los moldes y herramientas durante el cambio

de molde?

¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de entrega aumente si no se planifica los

requerimientos de materiales para el cambio de molde?

MARCO REFERECIAL

Antecedentes Internacionales

Miguel Hernán Escobar Sevilla, 2006, ingeniero industrial de la universidad “Guayaquil”,

ubicada en Ecuador, realizaron la tesis “Implementación de un sistema de gruar para la

optimización de los tiempos improductivos en los cambios de molde en la empresa plásticos

industriales c.a.”, teniendo como objetivo Evaluar y mejorar la productividad de la División

Inyección-Soplado “mediano consumo” para implementar un sistema de SMED, aplicado a los

cambios de molde. Se tuvo como conclusión, los tiempos improductivos en la sección han sido

por la falta de innovación de equipos, herramientas y procedimientos. Esto ha ocasionado

pérdidas no solo por los tiempos, sino que reduce la productividad de la sección. Las pérdidas

económicas por los tiempos improductivos son de $ 29.827,74 USD. Anualmente que

corresponde a: Perdidas por los tiempos de Cambios de molde $ 21.986,20 USD, aquí abarca

los tiempos en traslado, montaje y desmontaje. Perdidas por la calibración y cambio de color de

los artículos $ 7.721,60 USD, esto es por los procedimientos inadecuados. Analizando los

beneficios de la propuesta en la sección de mediano consumo, el cambio de la bodega de

molde beneficia a toda la división inyección y soplados.

Eduardo Xavier Cárdenas Díaz, 2010, ingeniero industrial de la universidad “San

Francisco de Quito”, ubicada en Ecuador, realizo una tesis titulada “Propuesta de mejora de

GRUAMANUAL

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32

los procesos de planificación y control de producción mediante la aplicación de un sistema

MRP para la empresa INGALGROM S.A.”, teniendo como objetivo proponer mejorar las

actividades de planificación y mejorando el control de los procesos productivos a través de la

implementación del método MRP que se adapte a las necesidades de la fábrica de

INGALGROM. Se tuvo como conclusión, la duración del periodo de planeación fue reducido de

un mes a una semana debido a que los tiempos de reposición para la mayoría de productos y

materiales eran muy cortos (1 – 2 días). Sin embargo, mantener por un tiempo de 4 a 5 días

material en inventario puesto que al menos se van a hacer pedidos para una semana de

producción. Este incremento en el costo de mantener inventario se ve recompensado con el

costo de ordenar mayores cantidades semanales con menor frecuencia.

Diego Manuel Huebla, Carlos Reinaldo Mejía Pérez, 2010, ingenieros industriales, de la

universidad “superior politécnica de Chimborazo”, Riobamba, Ecuador, realizaron una tesis

titulada “Aplicación del sistema smed (sistema rápido y reducción de los tiempos de

preparación en troqueles y matrices) en la empresa AUPLATEC”, teniendo por objetivo aplicar

el método “Single minute exchange of die”, reduciendo el tiempo de preparación para realizar el

cambio de matrices en la empresa “AUPLATEC”. Se tuvo como conclusión la aplicación de

análisis SMED el cual se emplea desde la grabación del proceso productivo hasta el análisis de

los procesos en los cuales se deben de implementar alguna mejora para que se realicen de

una manera más eficiente el cambio de molde, en la presente tesis se planean las siguientes

mejoras: cambiar los instrumentos para sujetar la matriz y mejorar el orden en el almacén de

las matrices, propósito principal es reducir los tiempos en los cambio de matriz.

Eugenia Jacqueline Salinas Quevedo, Julia Isabel Zhunio Pucha, 2009, ingenieros

industriales de la universidad Politécnica Salesiana, Ecuador, realizaron una tesis titulada

“Propuesta de un plan para la aplicación de estrategias 5´S, Seis sigma y smed para optimizar

los procesos de producción en Indalum S.A.”, teniendo como objetivo realizar un cambio en el

puesto de trabajo, mejorando la limpieza y el orden en la empresa “Indalum S.A.”, reduciendo el

tiempo del proceso de cambio de molde y minimizando las mermas. Se tuvo como

conclusiones el realizar un estudio general de la empresa basándose en el estudio de toma de

tiempos por actividades, luego plantear mejoras ayudándonos de los métodos 5´S, Seis sigma

y smed, con ello se desea eliminar tiempos perdidos en el cambio de molde y mejorar el

ambiente de trabajo disminuyendo artículos que son innecesarios para el proceso de

producción.

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Galo Alberto Mendoza Guerrero, 2009, ingeniero industrial de la universidad “Escuela

superior politécnica del litoral”, Guayaquil, Ecuador, su tesis se titula “Aplicación de la

metodología smed para la reducción de los tiempos de cambio de formato en una línea de

producción de helados”. Teniendo por objetivos reducir en un 50% el tiempo que se demora

realizar un cambio de formato aplicado a un helado de dos sabores en una máquina de

tecnología de moldes. Se tuvo como conclusiones la aplicación de la metodología single minute

exchange of die, la cual se utilizada en la búsqueda de la reducción en las perdidas en sus

líneas de producción, se busca tener 0 accidentes, 0 defectos de calidad y 0 averías a través

del cambio cultural de todo el personal involucrado en el área. Se desea optimizar los procesos

para reducir los costos y se cumplan los volúmenes demandados en el mercado. La

metodología smed se desea utilizar para hallar la línea más significativa para la planta y aplicar

las mejorar en dicha línea.

Diego Andrés Bustamante García, 2013, ingeniero industrial en la “universidad del

Azuay”, Cuenca, Ecuador, su tesis se titula “Desarrollo de la herramienta single minute

Exchange of die para la aplicación en el área de montaje-metalmecánica de la empresa

INDUGLOB S.A.”, teniendo como objetivo mminimizar el tiempo empleado para los procesos de

cambio utilizando el método smed.

Tuvo como conclusión determinar la situación actúa de la sección de montaje – metalmecánica,

evaluando la productividad de los procesos, luego aplicar modificaciones al procesos utilizando

la metodología smed para eliminar los tiempos desperdiciados y movimientos innecesarios por

los técnicos montajistas para disminuir un 49% del tiempo y aumentar la productividad.

David Andrés Vázquez Mosquera, 2011, ingeniero industrial de la universidad

Politécnica Salesiana, Cuenca, Ecuador, realizo una tesis titulada “Propuesta de un plan para la

aplicación de la estrategia single minute exchange en el área de construcción de llantas de

camión radial en la empresa continental Tire Andina S.A.”, teniendo como objetivo elaborar un

plan implementando la metodología single minute Exchange of die en el área “construcción de

llantas de camión radial de la empresa Continental Tire andina S.A”. Tuvo como conclusión

hacer un informe detallado para el área de la construcción de llantas de camión radial, luego

del primer análisis, se trabaja sobre la tarea de realizar el cambio de materiales cuando se

termine la producción de un lote, se detalla el proceso completo y las máquinas que se utilizan

para que se lleve a cabo el proceso. Luego se realiza un análisis en que y como se debe de

realizar la implementación de la metodología single minute Exchange of die. Se presentan los

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conceptos y objetivos de la implementación dentro del proceso de producción. De igual manera

se presenta la propuesta luego de la implementación las cuales son: realizar una producción

con un stock reducido, facilitar las tareas del cambio de molde, tener una mejor eficiencia y

flexibilidad. La mejora consiste en cambiar 7 horas de producción y 1 hora cambiando a otro

producto por 7 horas y media de producción y media hora de cambio.

Ernestina Macías Lopez, 2000, ingeniera industrial de la universidad Autónoma de

nuevo león, Nuevo león, México, realizo una tesis titulada “Desarrollo de técnicas de cambios

rápidos de producción para molinos formadores de tubería de acero”, teniendo como objetivo

hacer técnicas para que se desarrollen los cambios rápidos, bajando el tiempo de preparación

llegando ahorrar costos y subir flexibilidad en el proceso productivo. Tuvo como conclusión el

aumento de productividad, reduciendo los tiempos de cambios, se le dio la responsabilidad a

una persona en específico para que se encargue de supervisar las actividades y darle el

seguimiento a los procesos. El personal de mantenimiento y el personal de producción

colaboraron con las mejoras.

Alarcón Falconi Andres Humberto, 2014, ingeniero industrial, de la “universidad de

Guayaquil”, Guayaquil, Ecuador, su tesis es titulada “Implementación de oee y smed como

herramientas de LEAN MANUFACTURING en una empresa del sector plástico”, teniendo como

objetivo Determinar por medio de las herramientas de Lean Manufacturing los indicadores en

los procesos de producción que permitan incrementar la productividad en Planta. Tuvo una

conclusión de formación de los equipos de trabajo incluyendo un operador, personal de

mantenimiento, Supervisor y un Jefe de Producción. Se establecen los nuevos indicadores y se

los utiliza en un seguimiento de un mes de trabajo en planta. El oee calculando el rendimiento

anterior al uso de smed como herramienta para cambio rápido arrojaba un valor de 28%,

realizando todas las actividades de análisis y mejora dentro del trabajo de calibración de molde

se consigue un incremento hasta llegar al 61.08%, teniendo 33.08% de incremento en la

productividad, probando nuestra hipótesis inicial que estimaba llegar a un 20% de incremento.

Antecedentes nacionales.

Carla Álvarez Reyes, Paula De La Jara Gonzales, 2012, ingenieras industriales, de la

“universidad Católica del Perú", Lima, Perú, realizaron una tesis titulada “Análisis y mejora de

procesos en una empresa embotelladora de bebidas Rehidratantes”, teniendo como objetivo

minimizar los tiempos que se paraba la producción para realizar un cambio y la eliminación de

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porcentaje de mermas. La conclusión fue la eliminación de tiempos perdidos, bajar los

porcentajes de desperdicios y reducir las paradas de máquina, aplicando la metodología

singles minute Exchange of die, se propuso realizar marcaciones en los equipos para mejorar

la producción de 500 ml o 750 ml, se reflejaba la mejora, debido a que se minimiza el tiempo de

para de máquina y se aumenta el tiempo de producción. Finalmente también se logra bajar los

porcentajes de merma de botellas, etiquetas y botellas.

Sandra Rojas Álvarez, 2015, ingeniera industrial, de la “universidad San Martin de

Porres”, Lima, Perú, realizo una tesis titulada “Propuesta de un sistema de mejora continua, en

el proceso de producción de productos de plástico domésticos aplicando la metodología

PHVA”, teniendo como objetivo incrementar los ingresos de la empresa, mejorando la

producción de productos plásticos, realizando una mejora continua e implementando la

metodología PHVA. Se tuvo como conclusiones hallar el nivel de productividad del proceso de

producción, y se encuentra que existe una baja productividad la cual se debe a la ineficiencia

de la maquinaría y la falta de tecnología, con la metodología PHVA se desea mejorar la

productividad, implementando la técnica 5S se mejorara la calidad y se eliminara las

actividades innecesarias durante el proceso productivo, aumentara el orden dentro del área de

trabajo. Con la adquisición de nueva maquinaria se bajó el traslado en 31% y aumento la

producción en 14.70 minutos.

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ESTADO DEL ARTE

El mercado actual existe una mayor demanda de productos nuevos e innovadores, las

demandas cada vez son más exigentes y es muy importante el tiempo de atención a los

clientes, de ello dependerá que sigan realizando más órdenes de compra.

Por lo tanto las industrias se han estado reorganizando y planteando mejorar en

reducción de tiempos, evitando los tiempos muertos entre el cambio de producción de un

producto a otro.

Una de las herramientas que ayuda a llevar a cabo la reducción de tiempos se le

conoce como como planificación de requerimiento de materiales (MRP), la cual es una

herramienta básica que colabora con el detalle de los materiales que deben de utilizar si se

quiere producir por lotes, la herramienta consiste en utilizar el componente en el tiempo exacto

en el que se requiere.

El método MRP mejora los requisitos de inventario, sucede para que la planificación

pueda completarse de manera ideal mientras que los niveles de inventario y el costo de

mantener los productos en inventario se reduzcan, la implementación y la utilización

correctamente de este método planificar los tiempos de producción y las necesidades de

realizar un cambio de molde.

Existen herramientas de manufactura esbelta que ayudan a bajar el número de

desperdicios, en los cambios de molde y logra que se mejoren los tiempos de entrega. Una de

las herramientas se llama SMED (Single minute Exchange of die) ayuda a reducir los tiempos

de cambio de productos mediante 4 fases de trabajo y tiene como objetivo identificar las

actividades internas y externas.

La aplicación de la metodología SMED tiene como principales beneficios: aumentar la

flexibilidad, reducir los lotes de inventarios, minimizar los tiempos de entrega, etc. La finalidad

de aplicar esta metodología es conseguir identificar los problemas de realizar un cambio de

molde, encontrar mejoras potenciales y mejorar el cambio de molde.

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El método MRP se encuentra compuesto por tres partes el extremo frontal, motor y el

extremo trasero, los cuales cada uno tienen sus componentes para poder llevar a cabo realizar

un planeamiento de requerimiento de materiales que funcione.

El extremo frontal:

Motor:

Extremo trasero:

PLANEAMIENTO DE RECURSOS

PLANEAMIENTO DE PRODUCCÓN

PLANEAMIENTO DE LA DEMANDA

PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN

PLANEACIÓN DETALLADA DE

MATERIALES

REGISTROS DE REQUERIMIENTOS CON

FASE DE TIEMPO.

PLANES DE MATERIALES Y DE

CAPACIDAD

PLANEACIÓN DETALLADA DE LA

CAPACIDAD

ARCHIVO

DE RUTA

LISTA DE MATERIALES DATOS DE

ESTATUS DE INVENTARIO

SISTEMA DE VENDEDORES

SISTEMA DE PISO

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El método SMED contiene una etapa preliminar y luego 4 etapas netamente, la etapa

preliminar consiste en la creación de un equipo con diferentes características de mejora, y en

donde todos los departamentos se involucren con el trabajo, como por ejemplo producción,

mantenimiento, calidad, ventas, entre otros. Luego de obtener el apoyo de todos los

departamentos su comienza con las 4 etapas.

En la primera etapa se desea identificar y diferenciar las dos etapas del proceso, las

actividades internas involucra a todas las actividades que se realizan mientras que la maquina

se encuentra apagada y las actividades externa en donde se involucran todas las actividades

que se realizan mientras que la maquinas se encuentra prendida.

En la segunda etapa se separa las actividades internas de las actividades externas,

cada una tiene un tiempo determinado y nos ayudara a saber que actividades son críticas y en

donde se deben de aplicar las mejoras.

En la tercera etapa el objetivo es trasformar las actividades interna, convirtiéndolas en

externa, realizando esto se reducirá el tiempo que se pierde con la maquina parada y mejora la

eficiencia dentro del proceso productivo.

En la cuarta etapa se desea mejorar todos los aspectos del proceso de preparación de

la máquina, completando esta etapa se culmina con el método del SMED y se logra convertir el

tiempo muerto en tiempo de producción.

La meta de aplicar la metodología “Single Minute Exchange Of Die” es reducir los stocks

y reducir el tiempo de entrega del producto final, mejora la capacidad de realizar varios cambios

de molde fabricando lotes pequeños planificando un tiempo de entrega y teniendo un costo de

almacenamiento menor.

La herramienta básica de la calidad 5S, una herramienta que fue diseñada en Japón y

es conducida al “mantenimiento integral” de la empresa, no ataca solo al equipo, la maquinaria

e infraestructura sino que es una herramienta que se basa en el mantenimiento del entorno de

trabajo por parte de todos.

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Las 5S es una técnica que se realizar en todo el mundo y tiene buenos logros porque es

fácil de aplicar y los resultados se observan en la productividad, eliminación de tiempos

muertos y reducción de costos.

La técnica 5S se basa en la organización, limpieza, seguridad e higiene, la aplicación

debe de ser duradera, para ello la alta dirección debe de comprometerse con la aplicación de

la técnica y realizar un mantenimiento continuo.

Luego de la aplicación de las 3 primeras S se puede observar una reducción de 40% en

los costos de mantenimiento, reducción de un 70% en accidentes, reducir 15 % del tiempo de

fallas, aumenta un 10% de la fiabilidad del equipo.

Beneficios de la implementación de la técnica 5S en la empresa, el equipo de trabajo se

compromete más, se valoran todas las aportaciones y conocimientos, y la mejora continua en

el área de trabajo.

Se consigue mejorar la productividad, reduciendo los productos defectuosos, averías,

nivel de inventarios, accidentes, desplazamientos, cambios de herramientas. Se consigue

mejorar los espacio, un lugar cómodo de trabajo, mejora la imagen de la empresa, se mejora el

conocimiento del puesto de trabajo, y finalmente aumenta el compromiso y la responsabilidad

por parte de los trabajadores.

Actualmente, se realizan estudios y aplicaciones con el fin de aumentar la productividad.

Pero a veces se equivocan en diferenciar entre producción y productividad, la producción es la

actividad de producir un bien, en cambio la productividad es la relación entre lo que se produce

y los recursos utilizados.

El estudio de movimientos puede lograr que se consiga ahorrar costos de manufactura a

comparación de otra cosa que se podría realizar en una planta de manufactura. Si se realiza un

cambio de una maquina por otra más automática, se podrán eliminar tiempos y muchos pasos

de un proceso pero el estudio de movimientos es de diseño, y con ello podremos realizar

mejoras en las actividades de los operarios o llevar a cabo un estudio de tiempos y tener

mejores resultado a largo tiempo.

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El estudio de movimientos tiene como finalidad eliminar los movimientos innecesarios y

facilitar la tarea al operario, de los métodos existentes se puede realizar un estudio visual de

movimientos que es la que se aplica frecuentemente ya que es más simple y menos costoso.

El estudio de movimientos es el análisis que se realiza a los movimientos que realiza el

cuerpo humano al realizar una actividad. El objetivo es eliminar los movimientos que no se

deben de realizar, facilitando el trabajo a los operarios y acelerando los movimientos eficientes.

El estudio de trabajo existen dos grandes ramas las cuales son: Estudio de métodos y

estudio de tiempos.

El estudio de métodos ayuda a analizar los procesos y lograr mejoras del mismo y

determinar el mejor método para realizar el trabajo.

El estudio de tiempos se emplea para registrar los tiempos de trabajo correspondiente

en las actividades del proceso, se efectuar en unas condiciones determinadas y en donde

analizan los datos a fin de saber cuál es el tiempo requerido en la que se debe de realizar la

actividad.

El tiempo estándar es el tiempo que un operario de nivel promedio lleve a cabo una

actividad, la estandarización del tiempo tiene como fin realizar la programación del trabajo,

saber cuáles son los costos estándar de mano de obra y saber cuál será la utilidad.

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MARCO TEORICO

PROCESO - INYECCIÓN

La técnica de procesamiento de plásticos que es más utilizada es el moldeo por inyección, en

la actualidad en cada casa, cada vehículo, cada fábrica, etc. Existe una gran cantidad de

artículos plásticos que fueron fabricados mediante el moldeo por inyección. Es uno de los

procesos más común para la obtención de productos plásticos.

Ejemplos de artículos plásticos realizado por el moldeo de inyección son por ejemplo

vasijas, colgadores, tapas, platos, tapers, etc.

El moldeo por inyección a comparación de otras técnicas de trasformación necesita

temperaturas y presiones más elevadas, pero proporciona piezas y objetos de bastante

precisión, otro beneficio de aplicar este método de trasformación es que el material utilizado es

muy eficiente ya que se consume todo generalmente, y cuenta con un ritmo de producción

elevado. Aunque las piezas producidas puede que requieran de refinadas o acabados

posteriormente, para eliminar rebabas.

El objetivo del moldeo por inyección es inyectar un polímero fundido en un molde

cerrado y frío, y luego se solidifica para concebir el producto final. El producto final se recupera

luego de abrir el molde y sacarlo. La máquina de moldeo por inyección tiene dos partes

principales: La unidad o grupo de inyección y la unidad de cierre o prensa.

En el molde por inyección, un ciclo de producción consiste en ocho etapas: Cierre del

molde, avance del grupo de inyección, inyección del material en el molde cerrado y frío,

Mantenimiento de la presión, Refrigeración y solidificación del objeto, Retroceso del grupo de

inyección, Plastificación del material para el ciclo siguiente, Apertura del molde y expulsión de

la pieza.

Las partes principales de una unidad de inyección son: la tolva de alimentación, el

sistema de dosificación, plastificación e inyección y la unidad de moldeo-desmolde.

La tolva de alimentación está conectada por un conducto al cilindro en donde se

plastifica el polímero. La tolva debe ir refrigerada para que se evite atascos por

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reblandecimiento prematuro del material. En ocasiones este conducto y la propia tolva son

utilizados para completar el secado de la resina que se está utilizando.

El sistema de dosificación, plastificación e inyección permite la cantidad de resina

necesaria, la reblandece y la inyecta en el molde mediante una boquilla, cuando se adaptar a

presión al bebedero del molde, se abre la válvula para que descargue el material. Al desacoplar

la boquilla, la válvula se cierra automáticamente.

En la actualidad, las máquinas de inyección tienen un pistón de dosificación-

plastificación en forma de husillo, cuando girar un número de vueltas, realiza la carga del

material, obligando que retroceda hasta que llegue a un tope previamente regulado, lo cual

origina que el cilindro quede completamente lleno de material.

La plastificación utilizando un husillo proporciona al moldeo por inyección una fusión

regular y homogénea, y genera bajo riesgo de degradación térmica, posibilita un llenado del

molde a presiones más bajas, combinando el movimiento giratorio con su desplazamiento

longitudinal.

La fabricación de las maquinas inyectoras inician en la década de los 50, coincide

cuando se aumenta la demanda de este tipo de producto. Las ventajas de utilizar un moldeo

por inyección son: La automatización de los procesos en la maquinas inyectoras y poder

fabricar productos plásticos de diferentes tamaños.

Actualmente existen básicamente dos tipos de máquinas de molde por inyección: La

máquina de embolo y la máquina de tornillo reciproco.

Máquina de embolo está hecha de un embolo para que pase el polímero fundido al

interior del molde, fue la primera máquina en desarrollarse y la tendencia es que se reemplacen

por máquinas de tornillo reciproco, los avances realizados a este tipo de máquina es

implementando un sistema de control por programas informáticos, lo cual es para controlar las

principales variables del proceso: presión, temperatura y tiempos de inyección.

El funcionamiento de la máquina de embolo es la siguiente: Una cantidad de material

ingresa al embolo desde su almacén. Luego el émbolo desplaza el material a la camisa donde

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es calentado por conducción por medio de los calentadores externos. El material plastificado

bajo presión es forzado a pasar desde las lanzas hacia la cavidad del molde.

Máquina de tornillo recíproco se utiliza con un tornillo de extrusión para fundir y manejar

el polímero fundido. El tornillo tiene un desplazamiento de vaivén, como un pistón, esto se

produce dentro de la camisa mientras dura el tiempo de ciclo de producción.

Mientras se realiza la fase de plastificación, el extremo de salida está encuentra cerrado por

una válvula, y el tornillo acumula una reserva, cuando se mueve hacia atrás en contra del frente

de presión. Cuando se culmina esta etapa, se abre la válvula de sellado, el giro del tornillo se

detiene, luego se le aplica presión que lo convierte en un pistón el cual impulsa material fundido

acumulado por la boquilla que interconecta con el molde que se encuentra en la unidad de

cierre.

MOLDE DE INYECCION

El molde de inyección está constituido por dos partes o placas. La parte derecha es móvil y la

parte izquierda es fija. El funcionamiento del mecanismo es fundamental para prevenir una

formación de una capa de plástico el cual se le denomina flash en las juntas que separan las

partes del molde.

Los tamaños de los moldes varían desde lo más pequeño que puede ser 5 milímetros

de diámetro hasta los 4 metros. No tienen ninguna relación el tamaño que puede tener

cualquier molde con las partes que puede tener un molde ya que siempre serán las misas

partes para todos los moldes, las partes de un molde son:

Placas de apoyo, ayuda al molde a ingresar en la estructura de la máquina y

mantenerse fija para que se realice la producción.

Los canales de enfriamiento, por lo general los moldes se suministran con canales de

enfriamiento a través de los cuales pasa el agua. La temperatura del agua se regula con

respecto al producto que se planea producir. El agua muy fría obtiene tiempos de muy corta

circulación, aunque siempre varia con respecto al producto que se desea inyectar.

.

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Pernos de expulsión, Ayuda a separar la parte móvil de la parte fija, colabora a dejar

libre la parte que se desea moldear.

Pernos guía, esta parte alinea la estructura del molde con la cavidad del molde, quiere

decir que nos colabora con la exactitud en el momento de colocar el molde en la maquina

inyectora.

El Anillo de localización nos asegura que el canal de salida y la máquina de inyección

generen una buena alineación para que se pueda realizar el proceso sin ningún inconveniente.

El bebedero sirve para la boquilla de la maquina se une con la boquilla de la cavidad

del molde, este espacio sirve para que entre el material al molde y comience con su

funcionamiento. El canal se encuentra en la parte fija del molde.

PLANIFICACION DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES (MRP)

Durante los años 1940 y 1950 se realizaron los primeros sistemas de planificación de

necesidades orientados a la gestión de inventarios, se usaron ordenadores centrales para que

la información ingresara a una lista de materiales que tenía el fin de usarse para determinar un

plan de producción y compras de componentes.

MRP al pasar el tiempo creció ya que incluyo retroalimentación de información de esta

manera el personal de producción podría realizar modificaciones del sistema a conveniencia de

la empresa. MRP paso por una entapa de cambio ya que no solamente se asociaba a la

producción sino que paso a la planificación de recursos de fabricación o MRP II, se incorporó

otras áreas al proceso como marketing, finanzas, contabilidad, ingeniería y algunos aspectos

de RRHH en el proceso de planificación.

EL concepto de planificación de recursos empresariales (ERP) se ve dentro del MRP, ya

que se utiliza la tecnología informática para que las diferentes áreas trabajen de manera

compacta y que genere una fusión para lograr el éxito de la empresa.

Para el sistema de planificación es necesario contar con tres fuentes principales: una

lista de materiales, un programa maestro de producción y registro de inventarios.

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La lista de materiales, se compone de un listado de todas las materias primas,

componentes, subcomponentes y conjuntos que son necesarios para realizar la producción de

un producto acabado específico. Se separara cada producto diferente por el tipo de proveedor

y tendrán cada uno su propia factura por materiales.

La lista de materiales, es organizada de una manera jerárquica, esta acción ayudara a

los administradores a comprobar que materiales son necesarios para cumplir con cada nivel de

producción, de esta manera se genera una resta a la cantidad en el momento de la producción

y se lleva un mejor control además de determinar cuáles serán los requisitos que

necesitaremos para una siguiente orden.

El programa maestro de producción, en el encontramos la descripción de las actividades

que se esperan de la producción en la planta. Se desarrolla con el fin de generar las

previsiones de órdenes ya ingresadas y ordenes por ingresar, aquí se ingresa la demanda y por

lo tanto que cantidad se tiene planificado producir y que plazo es necesario para realizarlo.

Dentro de plan maestro de producción se describen todas las actividades que

esperamos se realicen durante la producción de la planta. Se utiliza las previsiones de las

órdenes para generar estos datos, ayudados de eso se planifica el plazo y la cantidad a

producir.

El programa maestro de producción planifica en “cubos” de tiempo, estos tiempos están

dados en semanas de calendarios. Es necesario que el tiempo cubra todo el proceso de

producción, desde el ingreso como materia prima hasta el producto final, la suma de todos los

tiempos de operaciones nos da este periodo de tiempo, es muy probable que se generen varios

reportes antes de llegar al idóneo ya que no es un sistema que cuente con un horario factible.

Finalmente el archivo de registro de inventario nos da un recuento de la cantidad de

productos que contamos en el almacén que ya se encuentran listos para ser despachados, por

lo tanto esta cantidad debe de restarse con respecto a la orden de producción y a las

necesidades de materiales.

El archivo de registro de inventario colabora en darlos una idea de la información del

estado en el que se encuentra cada elemento durante el periodo de tiempo. Incluyen

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requerimiento bruto, productos programados y la cantidad que se desea producir. Incluyen

además datos de los proveedores, tamaño del lote y cuál será el tiempo de entrega.

Luego de aplicar MRP, los principales resultados se dan en 3 informes primarios y 3

informes secundarios. Dentro de los informes primarios encontramos horarios de pedidos que

se planificaron, los cuales describen cuanto es la cantidad y las fechas a futuro de órdenes de

materiales , ordenar las liberaciones de los productos que se han pedido y finalmente cambio

que pueden existir en los pedidos que ya se planificaron, incluyendo cancelaciones o revisiones

de cantidades y tiempo.

Los informes secundarios incluyen: control de rendimiento, se realizan mediciones de

eficiencias para encontrar problemas con respecto a las fechas de entregas, informe de

planificación, es utilizado para que se pronostique un futuro requisito de los inventarios y

finalmente el informe de excepción, involucra la atención de la alta gerencia ya que pueden ser

problemas como ordenes finales del año o tener una tasa excesiva de residuos.

El MRP por ser un proceso que se genera de forma inversa, teniendo como inicio el

producto final para poder determinar requisitos para los componentes, realmente puede ser

complicado, ya que pueden fallar tanto en la materia prima como en los cambios frecuentes del

diseño del producto, cantidad o que el programa de producción se ve alterado por pedidos de

último minuto.

Las ventajas del sistema MRP son generar un apoyo a los gerentes de producción para

bajar los niveles de inventarios y los costos de los mismos, poder determinar los tamaños de

lote más económico, contribuyen con la seguridad social, se asigna un tiempo de producción

entre los productos, y tener un plan a futuro de lo que se desea producir, además no solamente

el sistema MRP colabora con el área de producción sino también infiere en otras áreas, como

por ejemplo a la parte comercial, ya que ayudados del sistema MRP pueden dar fechas de

entrega previstas a los clientes, los gerentes de compras puede programar las compras de

materia prima e insumos que se requiera de acuerdo a lo programado y los administradores de

inventarios ya que pueden llegar un control de lo que cuentan en stock.

Al igual que es muy útil y tiene varias ventajas, existen inconvenientes potenciales. El

sistema MRP se basa exclusivamente en información de entradas precisas. Si en caso una

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empresa pequeña o media no cuenta con un registro de inventarios o no lo actualiza

oportunamente se podría encontrar en grandes problemas, los problemas pueden originar

desde falta de piezas para el proceso de producción como cantidades excesivas de programar

los retrasos y fechas de entrega perdidas. El sistema MRP debe contemplar llevar un

calendario preciso maestro de producción, estimar bien los tiempos de entrega y tener registros

actualizados de inventarios para que funcione eficazmente.

Otro inconveniente que puede tener aplicar MRP es que el sistema puede ser

complicado, consuma mucho tiempo para llevar los registros y mantener la información

actualizada constantemente. Empresas que se resisten a la implementación por qué no se lleva

un registro adecuado u otras áreas lo encuentran difícil y dejan de tener confianza en el

sistema.

A partir de la década de los 80S, aparece MRP II, la cual es una ampliación tecnológica

del MRP ya que tiene un nuevo enfoque, la planificación de recursos de fabricación.

“Según Gordon Menta señala en el libro de planificación y control de producción que las

técnicas desarrolladas en la planificación de necesidades para la programación de producción

son válidos teniendo igual éxito en las organizaciones se dieron cuenta que los horarios son

validad para otros recursos que podrían ser planificados y controlados”.

“Las áreas de marketing, finanzas y el personal, se ven afectadas con respecto al

tiempo de entrega del producto final al cliente, por ende las proyecciones de flujo de efectivo y

las proyecciones de gestión de personas también ingresaron a participar del sistema MRP.”

Además explica que el “MRP II no se encuentra reemplazando al MRP, ni es una

versión mejorara, simplemente que es un esfuerzo por ampliar el alcance de la planificación de

los recursos de producción y para acoplar otras áreas funcionales de la empresa en el proceso

de planificación”.

METODOLOGIA SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIE (SMED)

La metodología Single Minute Exchange of Die o SMED lo creo el Dr. Shingo, además es

considerado como uno de los expertos y líderes mundiales de la mejora de procesos en

manufactura, en Japón es conocido como el “Dr. Mejora”. Además de crear la metodología

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SMED también intervino en la prevención de fallas Poka – Yoke y fue uno de las personas que

desarrollaron el sistema de producción “JIT”.

SMED comienza con una encuentra para mejorar eficiencias en la Planta de Mazda

ToyoKogyo en 1950. En la planta existía un cuello de botella en las prensas de moldura de

grandes cuerpos, porque no estaban trabajando en su capacidad.

Por ese problema el Dr. Shingo le da un seguimiento y la solución que brindo dio mayor

complejidad al cambio. Por ello decidió aplicar ajustes y se halló la importancia del ajuste

interno y externo en las actividades, y así se mejora la eficiencia en un 50%.

En el año 1969, Toyota Motor Company tenía una prensa de 1000 toneladas la cual

necesitaba de 4 horas para realizar un cambio. Ello origino que se identificaran ajustes

internos y externos y que re redujera el tiempo a 90 minutos en 6 meses, fue bueno el avance

pero se quería llegar a cambiar en 3 minutos lo cual reajustando nuevamente y mejorando los

tiempos notablemente nació la técnica llamada SMED.

El sistema SMED tiene por objetivo reducir tiempos, es un proceso fácil y ayuda con

cualquier tipo de trabajo. Para el doctor Shingo las técnicas son:

Aplicada para los Gerentes, los cuales son responsables de su producción y deben

identificar que la estrategia apropiada es hacer lo que pueda ser vendido, SMED tiene una

respuesta ante fluctuaciones de demanda, y crea las condiciones para reducir los tiempos de

entrega.

Tener un sistema de producción ayuda a responder al cambio de mercado sin

malgastar, su propósito natural es la reducción de costos. Manufacturar los bienes tan

económicos como se pueda y solo manufacturarlos cuando se sabe que se venderán

rápidamente. Finalmente es importante adherir que es importante reducir tiempos de ajustes y

minimizar los tamaños de los lotes de producción.

Los beneficios de aplicar la metodología SMED se aprecian en minimizar el tiempo de

preparación y pasarlo a tiempo productivo, bajar el tamaño del inventario, reducir el tamaño de

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los lotes de producción, poder realizar varios cambio de molde y poder hacer varios productos

utilizando una misma máquina o línea de producción.

.

Aplicar la metodología SMED aparte de reducir nuestros costos, genera una mayor

flexibilidad o capacidad a adaptarse a los cambios que pueden sufrir la demanda aparte

de reducir el tamaño de lote, existe un mayor control de calidad, no tener stock

innecesario y nos permite reducir la cantidad de defectos.

Aplicar el sistema de cambio rápido de molde es útil para las empresas que tienen

tamaños de totes muy variados y que tengan la necesidad de fabricar series cortas.

En la actualidad el mercado varía mucho y la demanda es frecuentemente de productos

con modelos diferentes, por momentos se produce un poco demás para cubrir productos que

salgan mal, generando un nivel de inventarios alto.

La metodología SMED considera una etapa preliminar y 4 etapas las cuales son:

Etapa preliminar; la cual nos indica que se debe de conocer las actividades antes de

poder plantear mejoras, el registro de los tiempo del cambio de molde, conocer la media y la

variabilidad, saber las causas de las variabilidad junto a las condiciones actuales del cambio de

molde, análisis con cronometro, entrevistas a los operarios y grabar un video, todas las

acciones mencionadas no ayudaran a tener un mayor alcance de la información de lo que

deseamos mejorar.

Etapa 1: Separar las operaciones internar de las externar, saber cuáles son las

actividades que se realizan mientras la maquina se encuentra detenida y la y las actividades

que se realizan mientras que la maquina está en funcionamiento.

El primer caso son las operaciones internas es conocido como preparación interna, son

todas las actividades que se realiza cuando la maquina se encuentra apagada.

El segundo caso son las operaciones externas y es conocido como preparación externa,

son todas las actividades que se realizan cuando la maquina se encuentra encendida.

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Etapa 2: Convertir las operaciones internas en externas, este paso es el principal de

todo el sistema, se trata de trasformar todas las actividades internas en externas.

Lo que se debe de considerar para realizar este pasó satisfactoriamente son: los

recursos humano, involucrar en la actividad al personal que cuente con las habilidades y

conocimientos para realizar la labor específica, generando programa de capacitación;

disponibilidad de talleres; ya que se debe se realizar actividades fuera de la maquina es

necesario tener un taller apropiado para poder desempeñar las acciones correspondientes;

herramientas, por el hecho de aplicar la metodología SMED se requiere de un mayor número

de herramientas disponibles; partes y refacciones, son elementales para realizar tareas de

preparación de forma externa, refracciones duplicadas para poder aplicar una reducción de

tiempos; costo/beneficio, es la relación de pasar de una tarea interna a una externa

relacionándose con el desarrollo de un cambio y el costo; procedimientos documentados, los

procedimientos son la forma de trabajar documentada y estandarizada; seguridad, cuando una

actividad pasa a ser externa tiene que estar dentro de las normas de seguridad establecidas

por la empresa.

Etapa 3: Organizar las operaciones externas, Esta fase comprende tener la

disponibilidad de todas las herramientas que se utilizaran durante el cambio de molde,

(matrices, pernos, accesorios, etc) deben de estar cerca de la maquina en donde se debe de

realizar el cambio, generalmente en esta fase se debe de realizar algún tipo de inversión ya

que es necesario tener activos de ayuda como alimentadores, trasportadores, almacenamiento,

etc.

Etapa 4: Reducir el tiempo de las operaciones internas, las actividades que ayudan a

que este paso se cumpla son: operaciones paralelas, la cual busca incrementar las actividades

que se puedan realizar de manera paralela, evitando tiempos muertos en las actividades

internas. Se puede agrupar las actividades que una sola persona puede realizar en función al

tiempo, seguridad y espacio.

Las operaciones que requieren de más de un operario se pueden reducir mucho el

tiempo ya que lo que realiza un solo operario en 10 minutos, no será 5 minutos si es que lo

realizan dos operarios, sino podría llegar a realizarse en 3 minutos quizá ya que se minimizan

movimientos y tiempos a la vez.

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Las fijaciones, colaboran a mantener un objeto fijo sin mucho esfuerzo significa que

puede servir de apoyo al operario en algunas actividades y mejorar los tiempos.

Eliminar ajustes, realizar ajustes al proceso o hacer operaciones de prueba

generalmente ocupan entre 50% y el 70% de las operaciones internas. Para poder eliminar lo

recomendable es estandarizar el sistema de sujeción de los elementos móviles ya que esto

genera pérdida de tiempo si es que son distintas unas de otras, los ajustes son necesarios

porque puede no estar bien centrados o las dimensiones varían, etc. para ello se debe de

retroceder un paso y mejorar el inicio de la preparación interna.

TOMA DE TIEMPOS

La toma de tiempos se realizó por Perronet en Francia en el siglo XVIII, comenzó en la

fabricación de alfileres, pero recién a finales del siglo XIX ayudado con las propuestas de

Taylor fue que se difundió y fue conocido esta técnica.

El padre de la administración científica empezó a estudiar los tiempos comenzando la

década de los 80’s, luego se hizo el concepto de “tarea”, se propone que la administración

debería de encargarse del planeamiento del trabajo de los empleados y que cada trabajador

debe de tener un tiempo estándar de trabajo obtenido por el tiempo de trabajo de un operarios

promedio bien calificado.

Los objetivos del estudio de tiempos es minimizar el tiempo que se necesita para hacer

la actividad, mantener los recursos y reducir costos, Se realiza la producción sin que se pierda

energía y finalmente genera un producto confiable y con alta calidad.

El estudio de tiempos requiere que el operario conozca y que domine las actividades en

donde se va a realizar la toma de tiempos, el operario debe saber que se realiza una medición

de tiempos, el analista tiene que estar capacitad y debe tener las herramientas para que pueda

realizar la evaluación, la actitud de la persona que hará el estudio de tiempos tanto como el

operador deben estar tranquilos y sobretodo el primero no debe de influir ni presionar sobre el

segundo.

Existen dos tipos de métodos para que se realice el estudio de tiempos, el continuo y el

regreso a cero.

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Para el primero se deja correr el tiempo mientras dura todo el estudio, esta técnica el

cronometro se lee cuando acaba la actividad, en cambio en el método de regreso a cero se lee

a la terminación de cada elemento y luego se regresa nuevamente a cero.

ESTUDIO DE MOVIMIENTOS

El estudio de movimientos se puede aplicar en dos formas, el estudio visual de los movimientos

y el estudio de los micromovimientos. El primero se aplica frecuentemente por su facilidad y

menor costo, el segundo sólo resulta factible cuando se analizan labores de mucha actividad

cuya duración y repetición son elevadas.

Objetivos del estudio de movimientos son la eliminación o reducir los movimientos

ineficientes y acelerar los eficientes.

HERRAMIENTAS DE CALIDAD – 5S

La 1S: Seiri (Clasificación y descarte)

La 1S tiene por objetivo separar las cosas que se necesitan de las cosas que no son

necesarias, colocando las cosas necesarias en un lugar determinado y adecuado.

Las ventajas son el aumento de espacio, stock y almacenamiento, evitando además la

compra de material que no se usara y su deterioro en el tiempo, se incrementa la productividad

de las máquinas y las personas, mejora el desgaste físico y mejora la facilidad de operación.

Si se desea comenzar a poner en práctica la 1S hay que realizar las siguientes

preguntas: ¿Qué debemos tirar?; ¿Qué debe ser guardado?; ¿Qué puede ser útil para otra

persona?; ¿Qué debemos reparar?; ¿Qué debemos vender?, finalmente otro punto importante

es la clasificación de residuos, ya que eliminándolos de nuestra área de trabajo mejorara

nuestro desempeño laboral.

La 2S: Seiton (organización)

Es el estudio de la eficacia. Plantea el cuán rápido se puede conseguir lo que se requiere y

cuán rápido se devolverá a su nuevo sitio. Cada objeto debe tener su lugar, y así como debe

salir de ahí se tiene que reponerlo.

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Las ventajas del 2S son: Menor necesidad de control de stock y producción, mejora el

trasporte interno, minimiza el tiempo de búsqueda, evita comprar material e insumos

innecesariamente, aumenta el retorno de capital, aumenta la productividad y provoca menor

cansancio físico y mental.

La 3S: Seiso (Limpieza)

Es importante y lo debemos de realizar todos, cada uno debe de limpiar el área en donde

trabaja y que este bajo su responsabilidad, todas las partes de la empresa deben estar

asignadas, las personas deben de asumir el compromiso de limpiar ya que si no lo hacen

nunca se llegara a comprobar los resultados. Si generan algún tipo de suciedad limpiarlo y

botarlo si es que es el caso de un desperdicio.

Los beneficios de implementar esta 3S es: un ambiente de trabajo limpio de calidad y

seguridad, mejorar la productividad de las personas, máquinas y materiales, evitar pérdidas y

daños de materiales, es indispensable para la imagen tanto interna como externa de la

empresa.

La 4S: Seiketsu (Higiene y visualización)

La higiene mantiene la limpieza y el orden, la calidad es muy cuidadosa con la apariencia. La

seguridad siempre estará presente en un ambiente limpio, la técnica más usada es el visual

management que muestra como sumamente útil es el proceso de mejora continua.

Por lo general las empresas que implementan la 4S tienen facilidad para la seguridad y

el buen desempeño de sus trabajadores, evita los daños a la salud del trabajador y del

consumidor, eleva la imagen de la empresa tanto internamente como externamente y sube el

nivel de satisfacción y motivación del personal hacia el trabajo.

La 5S: Shitsuke (Compromiso y disciplina)

La disciplina es la voluntad que tienen los trabajadores para hacer las cosas como deben de

hacerse, es el querer hacer un ambiente de trabajo aceptable, el compromiso es también de

parte de los trabajadores con respecto a lo que originalmente se planteó, es por el

entrenamiento y la formación de los trabajadores y poner en práctica los conceptos de vamos a

hacerlo que comienzan a dejar los malos hábitos pasados y poner en práctica buenas

enseñanzas como las 5S.

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Esta 5S es la técnica con mayor compromiso de mejora continua, la cual todos deben

de asumirlo, porque el beneficio será común.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo general.

Reducción del tiempo perdido durante el cambio de molde mejorando el tiempo de entrega del

producto final a los clientes de la empresa Hangers Trading s.a.c.

Objetivo Específicos.

Mejorar la forma de desplazamiento de los moldes desde su almacén a la máquina

reduciendo el tiempo del cambio de molde.

Cambiar el sistema actual de conexiones de agua reduciendo la pérdida de tiempo

durante el cambio de molde.

Ordenar los moldes y herramientas reduciendo errores durante el cambio de molde.

Realizar una planificación de materiales para el cambio de molde, reduciendo el tiempo

del cambio de molde.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La justificación teórica se basa en los aportes de la investigación para la ingeniería

industrial, se aplicara y se demostraran la aplicación de diferentes herramientas de la ingeniería

industrial en la presente tesis.

Mejorar los tiempos de entrega a los clientes y mejorar el servicio de atención al cliente,

para ello se pretende reducir el tiempo del cambio de molde.

Por ello se realizara el estudios de toma de tiempos y así conocer el estado actual en el

que se viene realizando el proceso del cambio de molde, también se requiere mejorar la

limpieza y el orden, por ellos se aplica una de las herramienta de la calidad, la herramienta es

5S utilizada para mejorar el orden de los moldes y los accesorios que se utilizan durante el

cambio de molde, la implementación de un programa de producción contribuirá a planificar y

tener un mejor control de los materiales que se desean utilizar en el proceso del cambio de

molde y por último la implementación de la metodología Single Minute Exchange of Die (SMED)

dentro de proceso del cambio de molde, dicha metodología ayudara a identificar las actividades

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internas y externas durante el proceso del cambio de molde e identificar las fallas que se

encuentran, poder minimizarlas y reducir el tiempo de cambiar de un producto a otro.

La investigación se justifica de manera práctica resolviendo el problema de las pérdidas

de tiempo en el proceso de cambio de molde y la baja planificación de requerimiento de

materiales en el cambio de molde en la empresa Hangers Trading S.A.C.

Actualmente se realiza el cambio del molde utilizando una grúa manual el cual ocasiona

un exceso de tiempo al trasportar el molde desde el almacén hasta la máquina, el sistema de

conexiones de agua utiliza abrazaderas las cuales general movimientos innecesario de los

operarios y la poca planificación de requerimiento de materiales donde se involucre los

accesorios y los moldes que se producirán, implementando adecuadamente una solución para

cada tipo de problema se reducirá el tiempo del proceso del cambio de molde, y mejorara el

tiempo de entrega del producto final.

El aspecto tecnológico se basa en la implementación de una grúa aérea la cual se utiliza

en muchas empresas, teniendo una respuesta positiva ya que logran mejorar ampliamente la

eficiencia de sus procesos al automatizar el traslado del molde desde su almacén hasta la

máquina, en la actualidad se utiliza una grúa manual la cual tiene muchos problemas, ya que

es ineficiente su uso y genera demoras, afectando los tiempos de trabajo.

Otra mejora tecnología que se utiliza actualmente es adherir a los moldes las

conexiones de tomas rápidas, ya que es más rápido el ingreso y salida de mangueras de agua

al molde, actualmente se utiliza abrazaderas para ajustar las mangueras al molde, lo cual

genera movimientos innecesarios y un tiempo extra para el proceso del cambio de molde.

Finalmente por la parte social, la tesis plantea mejoras por la seguridad y la comodidad

del operario, debido a que actualmente las condiciones en las que se trabaja son muy

perjudiciales para el operario, por momentos tienen un alto nivel de riesgo al subir el molde de

modo manual, se encuentra expuesto a muchos accidente, además los operarios trasladan el

molde ayudado de tubos de metal esto genera lesiones de espalda a los operarios, las

propuestas planteadas en la presente tesis no solo ayudara a la empresa a incrementar la

productividad del proceso del cambio de molde sino también habrá un impacto positivo en el

ambiente de trabajo de los operarios.

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56

HIPOTESIS

TIPO DE HIPOTESIS HIPOTESIS HIPOTESIS NULA

HIPOTESIS GENERAL

La reducción del tiempo perdido

durante el cambio de molde,

favorecerá significativamente, el

tiempo de entrega del producto a

los clientes de la empresa

HANGERS TRADING S.A.C.

La reducción del tiempo de

cambio de molde, no favorecerá

significativamente, el tiempo de

entrega del producto a los

clientes de la empresa

HANGERS TRADING S.A.C.

HIPOTESIS ESPECIFICA

La Implementación de una grúa

aérea para desplazar los moldes

desde su almacén hasta la

máquina, mejorara el tiempo

utilizado en el cambio de molde.

La implementación de una grúa

aérea para desplazar los moldes

desde su almacén hasta la

máquina, no mejorara el tiempo

utilizado en el cambio de molde.

La implementación el sistema de

toma rápida dentro del molde,

mejorara el tiempo durante el

cambio de molde.

La implementación del sistema

de toma rápida dentro del

molde, no mejorara el tiempo

durante el cambio de molde.

Utilizar la herramienta de calidad

5S en el almacén de los moldes

y en el almacén de las

herramientas, evitando los

errores durante el cambio de

molde.

Utilizar la herramienta de calidad

5S en el almacén de los moldes

y en el almacén de las

herramientas, no evitara los

errores durante el cambio de

molde.

Realizar un programa de

producción ayudara a saber que

materiales utilizar y cuando

usarlos, evitara perder tiempo en

el proceso de cambio de molde.

Realizar un programa de

producción ayudara a saber que

materiales utilizar y cuando

usarlos, no evitara perder tiempo

en el proceso de cambio de

molde.

TABLA N°9: Hipótesis

FUENTE: Elaboración propia.

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MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA

Problema general

¿Cuál es el efecto que ocasiona el

tiempo perdido durante el cambio de

molde en cuanto al tiempo de entrega

del producto final en la empresa

Hangers Trading S.A.C.?

Problema especifico

¿Qué efecto tiene la pérdida de

tiempo en el desplazamiento de los

moldes en el tiempo estimado de

entrega?

¿Cuál es la influencia del sistema

actual de conexiones de agua en la

pérdida de tiempo durante el cambio

de molde?

¿Qué consecuencia tiene el desorden

de los moldes y herramientas durante

el cambio de molde?

¿Cuál es la probabilidad de que el

tiempo de entrega aumente si no se

planifica los requerimientos de

materiales para el cambio de molde?

Objetivo general

Reducción del tiempo perdido

durante el cambio de molde

mejorando el tiempo de entrega

del producto final a los clientes de

la empresa Hangers Trading s.a.c.

Objetivo especifico

Mejorar la forma de

desplazamiento de los moldes

desde su almacén a la máquina

reduciendo el tiempo del cambio

de molde.

Cambiar el sistema

actual de conexiones de agua

reduciendo la pérdida de tiempo

durante el cambio de molde.

Ordenar los moldes y

herramientas reduciendo errores

durante el cambio de molde.

Planificando los

requerimientos de materiales para

el cambio de molde, reduciendo el

tiempo del cambio de molde.

Hipótesis General

La reducción del tiempo perdido durante

el cambio de molde, favoreciendo

significativamente, el tiempo de entrega

del producto a los clientes de la

empresa HANGERS TRADING S.A.C.

Hipótesis especificas

La Implementación de una grúa aérea

para desplazar los moldes desde su

almacén hasta la máquina, mejorara el

tiempo de cambio de molde.

La implementación el sistema de toma

rápida dentro del molde, mejorara el

tiempo durante el cambio de molde.

Utilizar la herramienta de calidad 5S en

el almacén de los moldes y en el

almacén de las herramientas, evitara

los errores durante el cambio de molde.

Realizar un programa de producción

ayudara a saber que materiales utilizar

y cuando usarlos, evitara perder tiempo

en el proceso de cambio de molde.

Variable

independiente.

Tiempo de cambio de

molde.

Movimientos de los

operarios.

Variable dependiente

El tiempo de entrega

del producto final.

Costo de mano de

obra.

Tipo de investigación.

El tipo de investigación

que se adapta al presente

trabajo es cuasi

experimental.

Método de

investigación.

El método de

investigación es

cuantitativo.

Marco teórico:

Proceso – inyección.

Molde inyección.

Planificación de

requerimientos de

materiales (MRP).

Metodología Single Minute

Exchange Of Die (SMED)

Toma de tiempos.

Estudio de movimientos.

Herramientas de calidad –

5

TABLA N° 10: Matriz de consistencia. Fuente: Elaboración propia.

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MARCO METODOLÓGICO

La metodología que utilizada en la presente tesis es cuantitativa, consiste en realizar una

búsqueda y la obtención de una muestra, la muestra debe representar a una población.

Para usarla metodología cuantitativa es indispensable que se cuente con una teoría

previa ya construida,porque de ello depende utilizar el método científico correctamente.

La metodología sigue el paradigma positivista, busca encontrar las causas y la

objetividad, generalmente se utiliza cuestionarios para la obtención de datos y se producen

datos estadísticos, lo cual hace que sea un proceso deductivo.

La objetividad ayudara a observar, medir y modificar las variables; cabe resaltar que se

puede desprender de la tendencia.

La metodología tiene un enfoque cuantitativo, ya que tiene base en los números en la

comprobación estadística, en lo cual se pueda plantear y explicar sus orígenes y sus alcances.

En la metodología cuantitativa se utiliza en la estadística para el análisis de los datos

observados, manejar el presunto problema y encontrar las fallas y las mejoras y formular

hipótesis las cuales ayudaran a plantear soluciones.

VARIABLES

Variable independiente

El tiempo de cambio de molde, porque es el fenómeno que afecta a otras variables, no

depende de otra variable para subsistir.

Movimiento de los operarios, porque no es afectada por ninguna otra variable, y de

acuerdo a cuantos movimiento realice el operario generara un mayor tiempo perdido e influirá

en el costo de la mano de obra.

Variable dependiente

El tiempo de entrega del producto final, porque sufre los cambios ocasionados por la

manipulación de la variable independiente, la variable dependiente se mide de acuerdo al

desarrollo de la variable independiente.

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Dónde:

• t: Valor de distribución t-student. Depende del nivel de confianza a trabajar.

• s: Desviación estándar (muestra).

• e: error relativo máximo permitido.

• ̅ Valor promedio de las observaciones preliminares.

Costo de mano de obra, porque es una variable que se ve afectada por el tiempo

perdido y los movimientos innecesarios que genera el operario en realizar el cambio de molde,

a mayor tiempo perdido aumentara el costo de mano de obra, caso contrario el costo de mano

de obra reducirá.

INSTRUMENTOS – INGENIERIA INDUSTRIAL

Para hallar la población, se tiene en cuenta la muestra para este caso se realizó 10 muestras

aleatorias de cambio de molde por ello se aplica la fórmula:

Primero se halla el promedio y la desviación estándar para todos los elementos,

apoyados del programa Excel y además se halla el coeficiente de variabilidad dividiendo la

desviación estándar entre el promedio para cada uno de los elementos encontrados.

Ei X S CV Ni

1 1.62 0.172 0.106 23.12

2 8.85 0.264 0.030 1.82

3 22.39 2.707 0.121 29.92

4 5.68 0.594 0.104 22.33

5 0.99 0.053 0.053 5.76

6 0.36 0.040 0.112 25.62

7 0.56 0.044 0.080 13.03

8 1.32 0.078 0.059 7.12

9 1.34 0.062 0.046 4.31

10 0.32 0.039 0.123 30.95

11 0.57 0.068 0.120 29.26

𝑁 = (𝑡 × 𝑠

𝑒 × �̅�)2

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12 0.49 0.058 0.119 28.99

13 1.45 0.059 0.041 3.40

14 1.39 0.039 0.028 1.63

15 4.94 0.359 0.073 10.82

16 5.12 0.514 0.100 20.62

17 0.35 0.063 0.180 66.01

18 3.25 0.125 0.039 3.05

19 8.57 0.291 0.034 2.37

20 0.76 0.055 0.073 10.87

21 17.24 0.531 0.031 1.94

22 0.69 0.042 0.060 7.47

23 3.66 0.392 0.107 23.57

24 8.39 0.504 0.060 7.39

25 0.46 0.078 0.171 59.99

26 6.47 0.423 0.065 8.75

27 0.47 0.066 0.141 40.63

28 5.79 0.528 0.091 17.01

29 4.15 0.141 0.034 2.35

30 1.45 0.133 0.092 17.37

31 0.64 0.038 0.059 7.02

32 1.04 0.076 0.072 10.75

33 7.16 0.364 0.051 5.30

34 3.17 0.114 0.036 2.63

35 1.27 0.118 0.094 17.91

36 5.26 0.103 0.020 0.79

TABLA N°11: Datos toma de tiempo.

FUENTE: Elaboración propia.

Se encuentra que de los 36 elementos, el elemento número 17 tiene mayor coeficiente

de variabilidad, se utiliza el promedio y su desviación estándar para hallar el número de la

población. Se toma por error relativo a 0.05.

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Para hallar el valor de distribución T-Student, se debe de tener dos valores el valor n

que es el número de muestras en este caso 10 y también el valor de .

En este caso se trabaja con un nivel de confianza del 95%, entonces:

=

=

Si se desea leer en la tabla se toma 0.05/2 por que se necesita calcular el área de una

de las colas, de acuerdo a la distribución de la T-Student:

FIGURA N° 4: Distribución T-Student.

FUENTE: Libro de Ingeniería industrial. Métodos, tiempos y movimientos

=

=

Luego de tener estos datos se busca en la siguiente tabla para hallar el valor de T-

Student.

n-1= 9

2= 5

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TABLA N°12: Cuadro valor T-student.

FUENTE: Libro de Ingeniería industrial. Métodos, tiempos y movimientos.

T= 2.2622

Luego de tener todos los datos, se reemplaza en la fórmula:

= )

))

=

)

= =

La población es de 67 observaciones.

𝑁 = (𝑡 × 𝑠

𝑒 × �̅�)2

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Toma de tiempo

De acuerdo al formato de toma de tiempo, luego de haber calculado nuestra muestra y nuestra

población, hallaremos los procesos del cambio del molde, visualizando a los operarios cuando

lo realicen a continuación se mencionan:

ELEMENTOS

1 DETENER LA MAQUINA INYECTORA

2 DESPLAZAR GRUA MANUAL HASTA LA MAQUINA.

3 DESPLAZAR EL MOLDE DESDE SU ALMACEN HASTA LA MAQUINA

4 ECHAR GRASA AL MOLDE QUE SE DESEA CAMBIAR.

5 DESTORNILLAR LAS ABRAZADERAS DE LAS MANGUERAS

6 QUITAR LAS MANGUERAS DEL MOLDE

7 QUITAR LOS NIPLES DE LAS MANGUERAS

8 QUITAR 1 CHULETA INFERIOR DE LA PARTE MOVIL DEL MOLDE

9 QUITAR 1 CHULETA INFERIOR DE LA PARTE FIJA DEL MOLDE

10 CIERRE DEL MOLDE

11 COLOCAR ANILLO SUJETADOR EN EL MOLDE

12 AMARRAR PARTE MOVIL Y PARTE FIJA DEL MOLDE CON UN ALAMBRE

13 QUITAR 1 CHULETA INFERIOR DE LA PARTE MOVIL.

14 QUITAR 1 CHULETA INFERIOR DE LA PARTE FIJA.

15 QUITAR 2 CHULETA SUPERIORES DE LA PARTE MOVIL.

16 QUITAR 2 CHULETA SUPERIORES DE LA PARTE FIJA.

17 ABRIR LA MAQUINA INYECTORA

18 COLOCAR LA CADENA DE LA GRUA MANUAL EN EL ANILLO SUJETADOR DEL

MOLDE.

19 BAJAR EL MOLDE CON LA GRUA MANUAL

20 QUITAR EL ANILLO SUJETADOR DEL MOLDE

21 DESPLAZAR EL MOLDE DESDE LA MAQUINA HASTA EL ALMACEN DEL MOLDE.

22 COLOCAR EL ANILLO SUJETADOR AL MOLDE QUE SE DESEA SUBIR.

23 COLOCAR LA CADENA DE LA GRUA MANUAL EN EL ANILLO SUJETADOR DEL

MOLDE.

24 SUBIR EL MOLDE A LA MAQUINA INYECTORA

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25 AJUSTAR MOLDE A LA BASE DE LA MAQUINA INYECTORA

26 COLOCAR LAS CHULETAS INFERIORES

27 CERRAR LA MAQUINA INYECTORA

28 COLOCAR LAS CHULETAS SUPERIORES

29 QUITAR LA CADENA Y EL ANILLO SUJETADOR DEL MOLDE.

30 COLOCAR LOS NIPLES A LAS MANGUERAS

31 COLOCAR LAS MANGUERAS

32 ENTORNILLAR LAS ABRAZADERAS A LAS MANGUERAS

33 DESPLAZAR LA GRUA MANUAL A SU LUGAR

34 ORDENAR EL SITIO DE TRABAJO

35 ENCENDER LA MAQUINA INYECTORA

36 REGULAR LA MAQUINA INYECTORA

TABLA N° 13: Elementos de cambio de molde.

FUENTE: Elaboración propia.

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Luego, realizaremos el cronometraje de las 36 elementos se toma una muestra de 10 cambios de molde durante todo el

mes, calculado en minutos, además se halla el promedio de cada proceso y se realiza un ajuste del 20% y se elimina los tiempos

que no se encuentren en este rango.

TABLA N° 14: Tiempos de cada elemento.

FUENTE: Elaboración propia

ELEMENTOS X Ajuste : 20 %

Min Max

1 DETENER LA MAQUINA INYECTORA 1.62 1.29 1.94

2 DESPLAZAR GRUA MANUAL HASTA LA MAQUINA. 8.85 7.08 10.62

3 DESPLAZAR EL MOLDE DESDE SU ALMACEN HASTA LA MAQUINA 22.39 17.91 26.87

4 ECHAR GRASA AL MOLDE QUE SE DESEA CAMBIAR. 5.68 4.55 6.82

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5 DESTORNILLAR LAS ABRAZADERAS DE LAS MANGUERAS 0.99 0.79 1.19

6 QUITAR LAS MANGUERAS DEL MOLDE 0.36 0.29 0.43

7 QUITAR LOS NIPLES DE LAS MANGUERAS 0.56 0.44 0.67

8 QUITAR 1 CHULETA INFERIOR DE LA PARTE MOVIL DEL MOLDE 1.32 1.06 1.59

9 QUITAR 1 CHULETA INFERIOR DE LA PARTE FIJA DEL MOLDE 1.34 1.07 1.61

10 CIERRE DEL MOLDE 0.32 0.25 0.38

11 COLOCAR ANILLO SUJETADOR EN EL MOLDE 0.57 0.46 0.68

12 AMARRAR PARTE MOVIL Y PARTE FIJA DEL MOLDE CON UN ALAMBRE 0.49 0.39 0.59

13 QUITAR 1 CHULETA INFERIOR DE LA PARTE MOVIL. 1.45 1.16 1.74

14 QUITAR 1 CHULETA INFERIOR DE LA PARTE FIJA. 1.39 1.11 1.66

15 QUITAR 2 CHULETA SUPERIORES DE LA PARTE MOVIL. 4.94 3.95 5.93

16 QUITAR 2 CHULETA SUPERIORES DE LA PARTE FIJA. 5.12 4.10 6.14

17 ABRIR LA MAQUINA INYECTORA 0.35 0.28 0.42

18 COLOCAR LA CADENA DE LA GRUA MANUAL EN EL ANILLO SUJETADOR DEL

MOLDE. 3.25 2.60 3.90

19 BAJAR EL MOLDE CON LA GRUA MANUAL 8.57 6.85 10.28

20 QUITAR EL ANILLO SUJETADOR DEL MOLDE 0.76 0.61 0.91

21 DESPLAZAR EL MOLDE DESDE LA MAQUINA HASTA EL ALMACEN DEL MOLDE. 17.24 13.80 20.69

22 COLOCAR EL ANILLO SUJETADOR AL MOLDE QUE SE DESEA SUBIR. 0.69 0.55 0.83

23 COLOCAR LA CADENA DE LA GRUA MANUAL EN EL ANILLO SUJETADOR DEL

MOLDE. 3.66 2.92 4.39

24 SUBIR EL MOLDE A LA MAQUINA INYECTORA 8.39 6.72 10.07

25 AJUSTAR MOLDE A LA BASE DE LA MAQUINA INYECTORA 0.46 0.36 0.55

26 COLOCAR LAS CHULETAS INFERIORES 6.47 5.18 7.77

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27 CERRAR LA MAQUINA INYECTORA 0.47 0.38 0.56

28 COLOCAR LAS CHULETAS SUPERIORES 5.79 4.63 6.95

29 QUITAR LA CADENA Y EL ANILLO SUJETADOR DEL MOLDE. 4.15 3.32 4.98

30 COLOCAR LOS NIPLES A LAS MANGUERAS 1.45 1.16 1.74

31 COLOCAR LAS MANGUERAS 0.64 0.51 0.77

32 ENTORNILLAR LAS ABRAZADERAS A LAS MANGUERAS 1.04 0.83 1.25

33 DESPLAZAR LA GRUA MANUAL A SU LUGAR 7.16 5.73 8.59

34 ORDENAR EL SITIO DE TRABAJO 3.17 2.53 3.80

35 ENCENDER LA MAQUINA INYECTORA 1.27 1.01 1.52

36 REGULAR LA MAQUINA INYECTORA 5.26 4.21 6.31

TABLA N° 15: Tiempo y ajuste de cada elemento.

FUENTE: Elaboración propia

Resultado de toma de tiempos, eliminar los elementos que no se encuentren dentro del rango de +/- 20%.

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TABLA N° 16: Tiempo después de ajustes.

FUENTE: Elaboración propia

Se realiza un nuevo promedio de todos los procesos del cambio de molde y se llega al tiempo observado.

ELEMENTOS To

1 DETENER LA MAQUINA INYECTORA 1.62

2 DESPLAZAR GRUA MANUAL HASTA LA MAQUINA. 8.85

3 DESPLAZAR EL MOLDE DESDE SU ALMACEN HASTA LA MAQUINA 21.84

4 ECHAR GRASA AL MOLDE QUE SE DESEA CAMBIAR. 5.83

5 DESTORNILLAR LAS ABRAZADERAS DE LAS MANGUERAS 0.99

6 QUITAR LAS MANGUERAS DEL MOLDE 0.36

7 QUITAR LOS NIPLES DE LAS MANGUERAS 0.56

8 QUITAR 1 CHULETA INFERIOR DE LA PARTE MOVIL DEL MOLDE 1.32

9 QUITAR 1 CHULETA INFERIOR DE LA PARTE FIJA DEL MOLDE 1.34

10 CIERRE DEL MOLDE 0.32

11 COLOCAR ANILLO SUJETADOR EN EL MOLDE 0.57

12 AMARRAR PARTE MOVIL Y PARTE FIJA DEL MOLDE CON UN ALAMBRE 0.48

13 QUITAR 1 CHULETA INFERIOR DE LA PARTE MOVIL. 1.45

14 QUITAR 1 CHULETA INFERIOR DE LA PARTE FIJA. 1.39

15 QUITAR 2 CHULETA SUPERIORES DE LA PARTE MOVIL. 4.94

16 QUITAR 2 CHULETA SUPERIORES DE LA PARTE FIJA. 5.12

17 ABRIR LA MAQUINA INYECTORA 0.37

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18 COLOCAR LA CADENA DE LA GRUA MANUAL EN EL ANILLO SUJETADOR DEL

MOLDE. 3.25

19 BAJAR EL MOLDE CON LA GRUA MANUAL 8.57

20 QUITAR EL ANILLO SUJETADOR DEL MOLDE 0.76

21 DESPLAZAR EL MOLDE DESDE LA MAQUINA HASTA EL ALMACEN DEL MOLDE. 17.24

22 COLOCAR EL ANILLO SUJETADOR AL MOLDE QUE SE DESEA SUBIR. 0.69

23 COLOCAR LA CADENA DE LA GRUA MANUAL EN EL ANILLO SUJETADOR DEL

MOLDE. 3.66

24 SUBIR EL MOLDE A LA MAQUINA INYECTORA 8.39

25 AJUSTAR MOLDE A LA BASE DE LA MAQUINA INYECTORA 0.49

26 COLOCAR LAS CHULETAS INFERIORES 6.47

27 CERRAR LA MAQUINA INYECTORA 0.47

28 COLOCAR LAS CHULETAS SUPERIORES 5.79

29 QUITAR LA CADENA Y EL ANILLO SUJETADOR DEL MOLDE. 4.15

30 COLOCAR LOS NIPLES A LAS MANGUERAS 1.45

31 COLOCAR LAS MANGUERAS 0.64

32 ENTORNILLAR LAS ABRAZADERAS A LAS MANGUERAS 1.04

33 DESPLAZAR LA GRUA MANUAL A SU LUGAR 7.16

34 ORDENAR EL SITIO DE TRABAJO 3.17

35 ENCENDER LA MAQUINA INYECTORA 1.27

36 REGULAR LA MAQUINA INYECTORA 5.26

137.27

TABLA N° 17: Tiempo observado.

FUENTE: Elaboración propia.

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Se toma como base 1 molde, la frecuencia se considerar la unidad, además se aplica la valoración, la cual es la calificación

del trabajador, utilizando la calificación de las actividades con el método Westing House.

A continuación se presenta los indicadores de las actividades de acuerdo al método Wenting House.

FIGURA N° 5: Calificación de la actividad, método Westing House.

FUENTE: Libro de Introducción al estudio de trabajo.

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FIGURA6: Calificación de la actividad - habilidad FIGURA7: Calificación de la actividad - esfuerzo.

FUENTE: Libro de introducción al estudio de trabajo FUENTE: Libro de introducción al estudio de trabajo

FIGURA8: Calificación de la actividad - condiciones. FIGURA9: Calificación de la actividad - consistencia.

FUENTE: Libro de introducción al estudio de trabajo FUENTE: Libro de introducción al estudio de trabajo

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Para realizar el cambio de molde tomaremos lo siguientes valores:

Habilidad: B2 – 0.08 (Excelente)

Esfuerzo: B1 – 0.10 (Excelente)

Condiciones: D – 0.00 (promedio)

Consistencia: D – 0.00 (promedio)

Se considera los valores, por ello el factor de valorización es: (1+0.18)= 1.18

Tiempo normal:

ELEMENTOS to f FV tn

1 DETENER LA MAQUINA INYECTORA 1.62 1.00 1.18 1.91

2 DESPLAZAR GRUA MANUAL HASTA LA MAQUINA. 8.85 1.00 1.18 10.44

3 DESPLAZAR EL MOLDE DESDE SU ALMACEN HASTA LA MAQUINA 21.84 1.00 1.18 25.77

4 ECHAR GRASA AL MOLDE QUE SE DESEA CAMBIAR. 5.83 1.00 1.18 6.88

5 DESTORNILLAR LAS ABRAZADERAS DE LAS MANGUERAS 0.99 1.00 1.18 1.17

6 QUITAR LAS MANGUERAS DEL MOLDE 0.36 1.00 1.18 0.42

7 QUITAR LOS NIPLES DE LAS MANGUERAS 0.56 1.00 1.18 0.66

8 QUITAR 1 CHULETA INFERIOR DE LA PARTE MOVIL DEL MOLDE 1.32 1.00 1.18 1.56

9 QUITAR 1 CHULETA INFERIOR DE LA PARTE FIJA DEL MOLDE 1.34 1.00 1.18 1.58

10 CIERRE DEL MOLDE 0.32 1.00 1.18 0.38

11 COLOCAR ANILLO SUJETADOR EN EL MOLDE 0.57 1.00 1.18 0.67

12 AMARRAR PARTE MOVIL Y PARTE FIJA DEL MOLDE CON UN ALAMBRE 0.48 1.00 1.18 0.57

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13 QUITAR 1 CHULETA INFERIOR DE LA PARTE MOVIL. 1.45 1.00 1.18 1.71

14 QUITAR 1 CHULETA INFERIOR DE LA PARTE FIJA. 1.39 1.00 1.18 1.64

15 QUITAR 2 CHULETA SUPERIORES DE LA PARTE MOVIL. 4.94 1.00 1.18 5.83

16 QUITAR 2 CHULETA SUPERIORES DE LA PARTE FIJA. 5.12 1.00 1.18 6.04

17 ABRIR LA MAQUINA INYECTORA 0.37 1.00 1.18 0.44

18 COLOCAR LA CADENA DE LA GRUA MANUAL EN EL ANILLO SUJETADOR DEL MOLDE. 3.25 1.00 1.18 3.84

19 BAJAR EL MOLDE CON LA GRUA MANUAL 8.57 1.00 1.18 10.11

20 QUITAR EL ANILLO SUJETADOR DEL MOLDE 0.76 1.00 1.18 0.90

21 DESPLAZAR EL MOLDE DESDE LA MAQUINA HASTA EL ALMACEN DEL MOLDE. 17.24 1.00 1.18 20.34

22 COLOCAR EL ANILLO SUJETADOR AL MOLDE QUE SE DESEA SUBIR. 0.69 1.00 1.18 0.81

23 COLOCAR LA CADENA DE LA GRUA MANUAL EN EL ANILLO SUJETADOR DEL MOLDE. 3.66 1.00 1.18 4.32

24 SUBIR EL MOLDE A LA MAQUINA INYECTORA 8.39 1.00 1.18 9.90

25 AJUSTAR MOLDE A LA BASE DE LA MAQUINA INYECTORA 0.49 1.00 1.18 0.58

26 COLOCAR LAS CHULETAS INFERIORES 6.47 1.00 1.18 7.63

27 CERRAR LA MAQUINA INYECTORA 0.47 1.00 1.18 0.55

28 COLOCAR LAS CHULETAS SUPERIORES 5.79 1.00 1.18 6.83

29 QUITAR LA CADENA Y EL ANILLO SUJETADOR DEL MOLDE. 4.15 1.00 1.18 4.90

30 COLOCAR LOS NIPLES A LAS MANGUERAS 1.45 1.00 1.18 1.71

31 COLOCAR LAS MANGUERAS 0.64 1.00 1.18 0.76

32 ENTORNILLAR LAS ABRAZADERAS A LAS MANGUERAS 1.04 1.00 1.18 1.23

33 DESPLAZAR LA GRUA MANUAL A SU LUGAR 7.16 1.00 1.18 8.45

34 ORDENAR EL SITIO DE TRABAJO 3.17 1.00 1.18 3.74

35 ENCENDER LA MAQUINA INYECTORA 1.27 1.00 1.18 1.50

36 REGULAR LA MAQUINA INYECTORA 5.26 1.00 1.18 6.21

137.27

161.98

TABLA N° 18: Tiempo normal.

FUENTE: Elaboración propia.

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Finalmente, se hallan los suplementos para calcular el tiempo estándar, el cual es el tiempo real en el que se realiza el cambio de

molde.

FIGURA10: Calificación de suplementos por descanso.

FUENTE: Libro de introducción al estudio de trabajo

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Para ello se consideran los datos expuestos en el gráfico, donde encontramos suplementos constantes y suplementos

variables de acuerdo a cada actividad que puede realizar el operario.

Suplementos constantes: 9% Hombres

Suplementos Variables:

A) Por trabajar de pie= 2%

B) Por levantamiento de peso= 5% (15 kg.)

C) Tensión visual= 2% (trabajos de precisión o fatigosos)

D) Por tensión auditiva= 2% (intermitente y fuerte)

E) Tensión mental= 1% (proceso algo complejo)

F) Monotonía física= 2% (Trabajo aburrido)

Total suplementos= 23 %.

Tiempo estándar.

ELEMENTOS tn S ts

1 DETENER LA MAQUINA INYECTORA 1.91 23% 2.35

2 DESPLAZAR GRUA MANUAL HASTA LA MAQUINA. 10.44 23% 12.84

3 DESPLAZAR EL MOLDE DESDE SU ALMACEN HASTA LA MAQUINA 25.77 23% 31.70

4 ECHAR GRASA AL MOLDE QUE SE DESEA CAMBIAR. 6.88 23% 8.46

5 DESTORNILLAR LAS ABRAZADERAS DE LAS MANGUERAS 1.17 23% 1.44

6 QUITAR LAS MANGUERAS DEL MOLDE 0.42 23% 0.52

7 QUITAR LOS NIPLES DE LAS MANGUERAS 0.66 23% 0.81

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8 QUITAR 1 CHULETA INFERIOR DE LA PARTE MOVIL DEL MOLDE 1.56 23% 1.92

9 QUITAR 1 CHULETA INFERIOR DE LA PARTE FIJA DEL MOLDE 1.58 23% 1.94

10 CIERRE DEL MOLDE 0.38 23% 0.46

11 COLOCAR ANILLO SUJETADOR EN EL MOLDE 0.67 23% 0.83

12 AMARRAR PARTE MOVIL Y PARTE FIJA DEL MOLDE CON UN ALAMBRE 0.57 23% 0.70

13 QUITAR 1 CHULETA INFERIOR DE LA PARTE MOVIL. 1.71 23% 2.10

14 QUITAR 1 CHULETA INFERIOR DE LA PARTE FIJA. 1.64 23% 2.02

15 QUITAR 2 CHULETA SUPERIORES DE LA PARTE MOVIL. 5.83 23% 7.17

16 QUITAR 2 CHULETA SUPERIORES DE LA PARTE FIJA. 6.04 23% 7.43

17 ABRIR LA MAQUINA INYECTORA 0.44 23% 0.54

18 COLOCAR LA CADENA DE LA GRUA MANUAL EN EL ANILLO SUJETADOR DEL

MOLDE. 3.84 23% 4.72

19 BAJAR EL MOLDE CON LA GRUA MANUAL 10.11 23% 12.44

20 QUITAR EL ANILLO SUJETADOR DEL MOLDE 0.90 23% 1.10

21 DESPLAZAR EL MOLDE DESDE LA MAQUINA HASTA EL ALMACEN DEL MOLDE. 20.34 23% 25.02

22 COLOCAR EL ANILLO SUJETADOR AL MOLDE QUE SE DESEA SUBIR. 0.81 23% 1.00

23 COLOCAR LA CADENA DE LA GRUA MANUAL EN EL ANILLO SUJETADOR DEL

MOLDE. 4.32 23% 5.31

24 SUBIR EL MOLDE A LA MAQUINA INYECTORA 9.90 23% 12.18

25 AJUSTAR MOLDE A LA BASE DE LA MAQUINA INYECTORA 0.58 23% 0.71

26 COLOCAR LAS CHULETAS INFERIORES 7.63 23% 9.39

27 CERRAR LA MAQUINA INYECTORA 0.55 23% 0.68

28 COLOCAR LAS CHULETAS SUPERIORES 6.83 23% 8.40

29 QUITAR LA CADENA Y EL ANILLO SUJETADOR DEL MOLDE. 4.90 23% 6.02

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30 COLOCAR LOS NIPLES A LAS MANGUERAS 1.71 23% 2.10

31 COLOCAR LAS MANGUERAS 0.76 23% 0.93

32 ENTORNILLAR LAS ABRAZADERAS A LAS MANGUERAS 1.23 23% 1.51

33 DESPLAZAR LA GRUA MANUAL A SU LUGAR 8.45 23% 10.39

34 ORDENAR EL SITIO DE TRABAJO 3.74 23% 4.60

35 ENCENDER LA MAQUINA INYECTORA 1.50 23% 1.84

36 REGULAR LA MAQUINA INYECTORA 6.21 23% 7.63

161.98

199.23

TABLA N° 19: Tiempo estándar.

FUENTE: Elaboración propia.

Tiempo estándar del proceso de cambio de molde 199.23 minutos o 3:19:23.

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Programa de producción

Primeo debemos de tener la información de la demanda por parte del área de ventas,

luego calcular la cantidad a producir, teniendo en cuenta los operarios disponibles diariamente

y la capacidad de producción, se realiza el programa de producción con una planificación de

dos semanas, se halla los días que son necesarios producir cada tipo de colgador y en que

maquina se debe de producir, teniendo en cuenta lo días por producir se planificara el cambio y

se tendrá las herramientas preparadas para realizarlo.

FIGURA N°11: Programa de producción.

FUENTE: Elaboración propia.

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Formulario para información de SMED

Se aplican 4 pasos para desarrollar la metodología SMED (single minute Exchange of die), la primera fase es la de

observación, en la cual se graba un video para conocer el proceso de cambio de molde, luego la segunda fase es separar las tareas

internas de las tareas externas, en la 3 fase se convierten las operaciones internas en externas con el objetivo de disminuir tiempo y

aumentar producción, finalmente en la 4 fase se implementan las mejoras y los cambios para reducir el tiempo de cambio de molde

y mejorar los procesos de producción.

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TABLA N° 20: Informe SMED - situación actual.

FUENTE: Elaboración propia.

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Se presenta la propuesta incluyendo la grúa aérea, en la cual se aplica el tiempo de acuerdo a las especificaciones técnicas

que presenta la empresa que tiene la mejor cotización, y la implementación de toma rápida, realizando un análisis del tiempo,

tomando como ejemplo a Diverplast S.A.C. donde ya se realiza el cambio de molde con este sistema de conexiones de agua.

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85

TABLA N° 21: Informe SMED – situación propuesta.

FUENTE: Elaboración propia.

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De acuerdo a lo desarrollado en el formulario para el desarrollo del SMED se concluye que actualmente se realiza el cambio

de molde utilizando 3:19:23 horas, realizando los cambios y las mejoras se reducirá a 1:18:07 horas, lo cual ayudara a mejorar la

eficiencia del cambio de molde, en 8 horas de trabajo se puede realizar un cambio de producto más y el tiempo de funcionamiento

será mayor al actual, se mejorara el eficiencia y la seguridad durante el proceso de cambio de molde.

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Variable: Unidades producidas por turno.

Si se realiza un cambio de molde por turno de 8 horas, teniendo en cuenta que el tiempo de

ciclo es 36 segundos, y tienen 4 cavidades.

Tiempo actual de cambio de molde: 03:19:23 horas.

Horas por tuno de producción: 8 horas.

Tiempo de producción actual: 04:40:37 horas.

Unidades producidas por turno actual haciendo un cambio de molde: 1871 unidades

Tiempo luego de implementar las mejoras al proceso de cambio de molde:

01:18:07 horas.

Horas por tuno de producción: 8 horas.

Tiempo de producción luego de implementar las mejoras al proceso de cambio de

molde: 06:41:53 horas.

Unidades producidas por tuno luego de implementar las mejoras al proceso de cambio

de molde: 2680 unidades

Unidades producidas por turno

método actual

Unidades producidas por turno

método propuesto

1871 unidades 2680 unidades

TABLA N° 22: Cuadro comparativo unidades producidas por turno.

FUENTE: Elaboración propia.

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Si se realiza la implementación de las mejoras en el proceso de cambio de molde,

haciendo un cambio de molde en un turno de 8 horas se puede producir 809 unidades más.

Se mejorara un 43.24% más de eficiencia comparada con el método actual.

Ingresos por turno de producción actual realizando un cambio de molde:

1871 unidades * 0.05 unidades/dólares = $ 93.55

Ingresos por turno de producción realizando las mejores en el proceso de cambio de

molde, realizando un cambio de molde:

2680 unidades * 0.05 unidades/dólares = $ 134

Aumentaran los ingresos por turno de producción en $ 40.45, aumentando un 43.24%

en las ventas mensual.

Resultados

Recuperaran los clientes nacionales, podrán darles una fecha aproximada de entrega, y

aumentaran sus ventas en un 43.24% aplicando las mejoras propuestas.

Órdenes de compra nacionales por mes: 19 aproximadamente, actualmente atienden 11

órdenes de compra nacionales y se deja de atender 8 órdenes de compra nacionales.

Numero de colgadores por mes: 543000 unidades con un ingreso mensual: $ 27150.

Actualmente solo atienden: 314368 unidades y dejan de atender: 228632 unidades

Implementando la propuesta se produciría por turno 809 unidades más, trabajando a 3

turnos y con las 6 máquinas, la máxima capacidad de producción aumentaría en 436860.

Lo cual significa 50% más de lo que se deja de atender, con ello se concluye que se

puede cubrir lo que actualmente se deja de atender si se implementa la propuesta de reducir el

cambio de molde.

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Se implementa la metodología 5S, la cual de acuerdo a la siguiente programación se desarrollara con una mejora continua

durante el proceso de cambio de molde, teniendo por objetivo reducir los tiempos durante el cambio de molde y mejorar el área de

trabajo.

Aplicación 5S

Metodología 5S Programación

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8

1

S Clasificación

Separar objetos

innecesarios, eliminando

objetos inútiles en el área

de trabajo.

X

2

S Orden

Organizar las herramientas

de forma que el área de

trabajo sea eficaz

X

3

S Limpieza

Eliminar suciedad, mejorar

el grado de limpieza del

área de trabajo.

X

4

S

Higiene y

visualización

Prevenir que suceda

nuevamente el desorden y

la suciedad.

X X

5

S

Mantener la

disciplina Mejora continua.

X X X

TABLA N° 23: Implementación 5S.

FUENTE: Elaboración propia.

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Se muestra a continuación el anterior estado del área de trabajo y las mejoras luego de aplicar

la metodología 5S.

TABLA N° 24: Cuadro comparativo.

FUENTE: Elaboración propia.

Antes de aplicar la metodología 5S Después De aplicar la metodología 5S

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Entrevista:

ÁREA: PRODUCCIÓN

1- ¿Cuál es su cargo en la empresa?

Gerente de producción □

Jefe de producción □

2- ¿Cuánto tiempo tiene desempeñando el cargo actual?

Menos de 1 año □

Entre 1 – 3 años □

Más de 5 años □

3- ¿Cuál es el total mensual de horas de producción instalada en la planta?

3744 horas de producción.

4- De acuerdo a los meses responda lo siguiente:

MES MAQUINAS

TRABAJANDO

TOTAL DE HORAS

MAQUINA REAL.

TOTAL DE HORAS

MAQUINA ESPERADA.

ENERO 2016 6 3612 3744

FEBRERO 2016 6 3609 3744

MARZO 2016 6 3609 3744

ABRIL 2016 6 3610 3744

MAYO 2016 6 3606 3744

JUNIO 2016 6 3600 3744

TABLA N° 25: Cuadro comparativo horas máquina.

FUENTE: Instrumento de escuela superior politécnica del litoral.

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5- De acuerdo a los meses responda lo siguiente:

MES OPERARIOS

LABORANDO

TOTAL DE HORAS

HOMBRE REALES.

TOTAL DE HORAS

HOMBRE ESPERADAS.

ENERO 2016 18 3602 3744

FEBRERO 2016 18 3600 3744

MARZO 2016 18 3595 3744

ABRIL 2016 18 3596 3744

MAYO 2016 18 3595 3744

JUNIO 2016 18 3592 3744

TABLA N° 26: Cuadro comparativo horas hombre.

FUENTE: Instrumento de escuela superior politécnica del litoral.

6- ¿Cuantas horas de producción se han perdido por el cambio de molde durante los

meses señalados?

MES HORAS DE PRODUCCIÓN PERDIDAS

ENERO 2016 132.00

FEBRERO 2016 135.00

MARZO 2016 135.00

ABRIL 2016 134.00

MAYO 2016 138.00

JUNIO 2016 144.00

TABLA N° 27: Cuadro horas de producción pérdidas.

FUENTE: Instrumento de escuela superior politécnica del litoral.

7- ¿Cuántas horas por tuno hay disponibles para la producción, en caso ocurra un cambio

de producto, considerando las actuales limitaciones operativas (personal y equipo)?

4.5 horas de producción.

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8- ¿Cuál es el número de órdenes de compra nacionales retrasados por mes de nuestro

departamento de producción durante los meses indicados?

MES

Núm. De órdenes de compra nacionales

retrasadas por mes del departamento de

producción.

ENERO 2016 6

FEBRERO 2016 4

MARZO 2016 5

ABRIL 2016 4

MAYO 2016 3

JUNIO 2016 5

TABLA N° 28: Cuadro de número de órdenes de compra retrasadas.

FUENTE: Instrumento de escuela superior politécnica del litoral.

9- De acuerdo a los meses responda lo siguiente:

MES

TOTAL DE ORDENES DE

COMPRA NACIONALES

ATENDIDAS

TOTAL DE ORDENES DE

COMPRA NACIONALES NO

ATENDIDAS.

ENERO 2016 12 6

FEBRERO 2016 10 7

MARZO 2016 13 7

ABRIL 2016 12 7

MAYO 2016 9 9

JUNIO 2016 11 7

TABLA N° 29: Cuadro de órdenes de compra nacionales.

FUENTE: Instrumento de escuela superior politécnica del litoral.

10- De acuerdo a los meses responda lo siguiente:

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MES COSTO MENSUALES DE PRODUCCIÓN

ENERO 2016 $ 33 782.92

FEBRERO 2016 $ 28 543.46

MARZO 2016 $ 34 826.22

ABRIL 2016 $ 35 397.00

MAYO 2016 $ 34 795.31

JUNIO 2016 $ 35 256.13

TABLA N° 30: Cuadro costo producción mensual.

FUENTE: Instrumento de escuela superior politécnica del litoral.

Costos de producción por maquina parada (horas)

TABLA N° 31: Cuadro costo de producción por hora.

FUENTE: Elaboración propia.

De acuerdo a lo informado por el jefe de producción se encuentra la cantidad de

productos que se producen por hora y cuanto es el costo unitario, con estos datos se halla el

costo total de la producción por hora.

El costo mensual por operario se asume como 600 dólares para realizar el análisis costo

por hora hombre.

Datos

Total de cambio de molde semanal: 8 veces a la semana.

Horas por cada cambio de molde: 3.19 horas

Horas semanales por cambio de molde: 25.5 horas

Horas anuales por cambio de molde: 1225 horas

Costo de

producción

por hora.

Tiempo (s) Tiempo de ciclo (s) Cavidades Producción

por hora Costo por unidad Costo total

3600 36 4 400 $ 0.05 $ 20

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Costo por maquina parada: 20 dólares/hora

Costo por hora hombre: 3.13 dólares/hora

Costo total anual

Descripción Tiempo (H) Costo ($) Costo anual

Costo por maquina parada 1225 $ 20.00 $ 24,500.00

Costo por hombre operario 1225 $ 3.13 $ 3,834.25

TABLA N° 32: Cuadro de costo total anual actual

FUENTE: Elaboración propia.

Se muestra el costo que genera realizar los cambios de molde, actualmente el costo por

no producir es de 24,500 dólares anuales y el costo por hora hombre es de 3,834.25 dólares

anuales.

Implementando la propuesta de comprar una grúa aérea y tomas rápidas en los moldes de

Hangers Trading S.A.C. se reducirán los tiempos y costos del cambio de molde, actualmente se

demoran 3 horas y 19 minutos, en caso se aplique la implementación, el tiempo de cambio de

molde se realizaría en 1 hora y 18 minutos.

Costo luego de realizar la implementación de las mejoras.

Datos

Total de cambio de molde semanal: 8 veces a la semana.

Horas por cada cambio de molde: 1.18 horas

Horas semanales por cambio de molde: 9.4 horas

Horas anuales por cambio de molde: 451.2 horas

Costo por maquina parada: 20 dólares/hora

Costo por hora hombre: 3.13 dólares/hora

Costo total anual

Descripción Tiempo (H) Costo ($) Costo anual

Costo por maquina parada 451.2 $ 20.00 $ 9,024.00

Costo por hombre operario 451.2 $ 3.13 $ 1,412.25

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96

TABLA N° 33: Cuadro de costo total anual propuesta.

FUENTE: Elaboración propia.

POBLACIÓN – MUESTRA

La investigación es realizada en la empresa Hangers Trading S.A.C. utilizando un instrumento

de estudio el cual es una encuesta, y es aplicada especialmente a las personas de producción,

comprendidos por los operarios y por el jefe de producción, los cuales están en contacto diario

con el proceso de cambio de molde.

Se identifica por población a 19 trabajadores en total, por esta razón el instrumento se

aplicara a los 19 trabajadores del área de producción por ser un número pequeño de personas.

UNIDAD DE ANÁLISIS

La unidad de análisis son las personas encuestadas con el instrumento validado, las personas

son los operarios y el jefe de planta de la empresa Hangers Trading S.A.C.

Los operarios y el jefe de planta interactúan diariamente con el proceso de cambio de

molde por ello se toman como unidad de análisis ya que de ello se podrá saber cuál es la

situación actual del proceso.

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97

INSTRUMENTO - ENCUESTA

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

DATOS INFORMATIVOS

FECHA:

LUGAR:

INVESTIGADOR: CUESTIONARION.-

Objetivo: Determinar los niveles de rendimiento del personal en el área de producción y los

efectos que causa en la empresa HANGERS TRADING S.A.C.

Este cuestionario le da a usted, una oportunidad para establecer claramente cómo se siente

en su trabajo.

Usted debe ser franco y transparente en sus respuestas, con el fin de garantizar

confidencialidad no se mostrará su nombre a su empleador ni a ninguno de sus

representantes.

Este estudio es importante para mejorar su ambiente de trabajo en todos sus elementos, por

lo que esperamos el MAXIMO DE COOPERACION.

1.- ¿Considera que está preparado para realizar un cambio de molde?

( ) A. Si

( ) B. No

( ) C. Tal vez

2.- ¿El desempeño de su cargo tiene perspectivas a futuro en el ejercicio de su deber?

( ) A. Si

( ) B. No

( ) C. Tal vez

3.- ¿Cómo se siente en el trabajo de realizar el cambio de molde que actualmente desempeña?

( ) A. Excelente

( ) B. Muy Bien

( ) C. Insatisfecho

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4.- ¿Cómo considera usted su desempeño laboral con respecto a los demás trabajadores de

la empresa?

( ) A. Excelente

( ) B. Regular

( ) C. Malo

5.- ¿Considera que el trabajo que realizan corresponde al cumplimiento de la seguridad?

( ) A. No

( ) B. Talvez

( ) C. Si

6.- ¿Cómo es el comportamiento de sus compañeros ante un cambio de molde?

( ) A. Cooperadores

( ) B. Indiferentes

( ) C. Negativos

7.- ¿Qué factores influyen en su rendimiento diario?

( ) A. Trabajo inseguro

( ) B. Trabajo tedioso

( ) C. Desorden

8.- ¿Usted cree que las herramientas que se utilizan para realizar el cambio de molde llegan

a tiempo?

( ) A. Siempre

( ) B. Frecuentemente

( ) C. Nunca

GRACIAS POR SU COLABORACION

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PROCEDIMIENTO

Se realiza el levantamiento de información, utilizando el instrumento validado se encuesta a 19

trabajadores del área de producción de la empresa Hangers Trading S.A.C.

A continuación se muestra el resumen de las respuestas:

Personas / items 1 2 3 4 5 6 7 8

1 c b c b b c a c

2 c a b a c b c c

3 c b c b c b a b

4 b c b c c b a b

5 b c b b a b a c

6 b b c a c a c b

7 c b c b c b a c

8 b c b b c b a c

9 b b c a b c a b

10 c b c c a b a c

11 b b a a a a a b

12 b a b a a a a a

13 a a a a a a a a

14 a b a a b a a a

15 b a b b a a b a

16 b a a a a a a b

17 b a a b b b a a

18 a b a a a a a b

19 a a b a a b a a

TABLA N° 34: Instrumento - encuesta.

FUENTE: Instrumento de la universidad técnica de Ambato, Ecuador.

Se realiza la valoración de acuerdo a la satisfacción del proceso de cambio de molde,

encuestas realizadas a los trabajadores del área de producción.

Teniendo como calificación para cada opción marcada los siguientes valores:

A= 2; B=1; C=0

Los valores son de acuerdo a la seguridad y satisfacción del operario al realizar el

proceso de cambio de molde.

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100

TÉCNICAS

Validación del instrumento aplicando: Coeficiente alfa de Cronbach.

Se realiza la valorización de acuerdo a los resultados obtenido por la encuesta realizada

a los trabajadores de producción de la empresa Hangers Trading S.A.C.

Personas / items 1 2 3 4 5 6 7 8 SUMATORIA

1 0 1 0 1 1 0 2 0 5

2 0 2 1 2 0 1 0 0 6

3 0 1 0 1 0 1 2 1 6

4 1 0 1 0 0 1 2 1 6

5 1 0 1 1 2 1 2 0 8

6 1 1 0 2 0 2 0 1 7

7 0 1 0 1 0 1 2 0 5

8 1 0 1 1 0 1 2 0 6

9 1 1 0 2 1 0 2 1 8

10 0 1 0 0 2 1 2 0 6

11 1 1 2 2 2 2 2 1 13

12 1 2 1 2 2 2 2 2 14

13 2 2 2 2 2 2 2 2 16

14 2 1 2 2 1 2 2 2 14

15 1 2 1 1 2 2 1 2 12

16 1 2 2 2 2 2 2 1 14

17 1 2 2 1 1 1 2 2 12

18 2 1 2 2 2 2 2 1 14

19 2 2 1 2 2 1 2 2 14

VARIANZA 0.47 0.48 0.63 0.45 0.76 0.43 0.40 0.63 14.69

SUMA DE VARIANZA 4.27

TABLA N° 35: Resultado de la encuesta.

FUENTE: Instrumento de la universidad técnica de Ambato, Ecuador.

Se halla las varianzas de cada pregunta, y la varianza de la sumatoria por persona. Luego se

reemplaza en la siguiente fórmula.

=

∑ 2

2

=Coeficiente de alfa de Cronbach

K= número de ítems= 8

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101

2 = Varianza de la suma de los ítems= 14.69

2 = Sumatoria de varianza de los ítems= 4.27

Reemplazando:

=

=

=

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102

MÉTODO DE ANÁLISIS

Se utiliza el software estadístico “SPSS versión 22” para obtener la confiabilidad de los datos

hallados con el instrumento - encuesta.

Por ello de acuerdo a los datos brindados en el cuestionario, se ingresan al software

para hallar el coeficiente alfa de Cronbach y el índice de correlación de Pearson.

A continuación se presenta los resultados luego de haber aplicado el software

estadístico “SPSS versión 22”.

FIGURA N° 12= Elementos del proceso de cambio de molde.

FUENTE: SPSS Versión 22.

Se ingresan las variables y los valores de acuerdo a la encuesta realizada, se ingresan

los datos de acuerdo a los resultados conseguidos luego del levantamiento de información.

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103

FIGURA N° 13= Resultado de la encuesta.

FUENTE: SPSS Versión 22.

Continuando con la recolección de datos, se ingresa a la opción analizar y luego

confiabilidad para hallar el coeficiente de alfa de Cronbach.

FIGURA N° 14= Coeficiente de alfa de Cronbach.

FUENTE: SPSS Versión 22.

Como resultado tenemos que el alfa de Cronbach es 0,811 el cual es un dato validado, a partir

del 0,80 se considera una encuesta validada, asegura la estabilidad o consistencia de los

resultados presentados.

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FIGURA N° 15= Correlación de Spearman - Brown.

FUENTE: SPSS Versión 22.

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FIGURA N° 16= Correlación de Prarson.

FUENTE: SPSS Versión 22.

La correlación es significativa, lo cual nos da una respuesta positiva, la encuesta es confiable y los datos hallados en las misma

también lo son.

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RESULTADOS

Pregunta 1- ¿Considera que está preparado para realizar un cambio de molde?

TABLA N° 36: Evaluación pregunta 1.

FUENTE: Elaboración propia.

FIGURA17: Evaluación pregunta 1.

FUENTE: Elaboración propia.

Análisis e interpretación:

De acuerdo a la pregunta formulada en la encuesta, se observa que un 53% de operarios

contesto que no se encuentra preparado, es probable que sea por la rotación del personal, es

por ello que implementar las mejoras en el proceso de cambio de molde ayudarían a reducir

este porcentaje, y por ende sea un proceso más sencillo y sin tanto riesgo como actualmente

se encuentra realizando.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

A 4 21.05% 21.05%

B 10 52.63% 73.68%

C 5 26.32% 100%

TOTAL 19 100 % 100%

21%

53%

26%

Pregunta 1

A B c

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Pregunta 2- ¿El desempeño de su cargo tiene perspectivas a futuro en el ejercicio de su deber?

TABLA N° 37: Evaluación pregunta 2.

FUENTE: Elaboración propia.

FIGURA18: Evaluación pregunta 2.

FUENTE: Elaboración propia.

Análisis e interpretación:

En esta pregunta se observa que hay un gran porcentaje en los ítems tal vez y si, debido a

que ellos tienen el propósito de quedarse y de poder ascender y quizá tener un puesto de

maquinista o de responsable de turno, si se mejora las actividades más tediosas y difíciles

también se contribuirán con la identificación del personal por la empresa, reduciendo la

rotación de personal.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

A 7 36.84% 36.84%

B 9 47.36% 84.20%

C 3 15.78% 100%

TOTAL 19 100 % 100%

39%

50%

11%

Pregunta 2

A B c

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Pregunta 3- ¿Cómo se siente en el trabajo de realizar el cambio de molde que actualmente

desempeña?

TABLA N° 38: Evaluación pregunta 3.

FUENTE: Elaboración propia.

FIGURA19: Evaluación pregunta 3.

FUENTE: Elaboración propia.

Análisis e interpretación:

Se analiza la respuesta de los trabajadores de producción, se encuentra igualdad en las 3

opciones, ya que actualmente hay trabajadores con experiencia realizando el proceso de

cambio de molde lo cual ya genera una constante, pero hay personal nuevo que le parece un

proceso muy tedioso y con sobreesfuerzos, es por ello que si se implementa las mejoras del

cambio de molde se podrá mejorar no solamente tiempo, sino que también será un proceso

más sencillo de realizar tanto como para el personal antiguo como para el personal nuevo.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

A 6 31.58% 31.58%

B 7 36.84% 68.42%

C 6 31.58% 100%

TOTAL 19 100 % 100%

31%

37%

32%

Pregunta 3

A B c

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Pregunta 4- ¿Cómo considera usted su desempeño laboral con respecto a los demás

trabajadores de la empresa?

TABLA N° 39: Evaluación pregunta 4.

FUENTE: Elaboración propia.

FIGURA20: Evaluación pregunta 4.

FUENTE: Elaboración propia.

Análisis e interpretación:

En esta pregunta se observa un algo porcentaje en los ítems talvez y si, debido a que todo el

personal se considera bueno, proactivo y eficiente, pero de igual manera se debe de dar las

facilidades para que las virtudes que tienen mejoren de manera continua, no solamente

utilizando la maquinaria, sino que también promoviendo el orden y la limpieza dentro de su

área de trabajo.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

A 10 52.63% 52.63%

B 7 36.84% 89.47%

C 2 10.52% 100%

TOTAL 19 100 % 100%

53% 37%

10%

Pregunta 4

A B c

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Pregunta 5- ¿Considera que el trabajo que realizan corresponde al cumplimiento de la

seguridad?

TABLA N° 40: Evaluación pregunta 5.

FUENTE: Elaboración propia.

FIGURA21: Evaluación pregunta 5.

FUENTE: Elaboración propia.

Análisis e interpretación:

Se analiza esta pregunta con detenimiento, ya que la seguridad dentro del proceso de cambio

de molde es muy importante, para evitar tanto lesiones leves como accidentes graves, de

acuerdo a lo respondido por la mayoría de trabajadores de producción se encuentra que el

proceso de cambio de molde no cumple con la seguridad correspondiente, es por ello la

propuesta de implementar una grúa aérea para prevenir accidentes y reduciendo posibles

riesgos.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

A 9 47.36% 47.36%

B 4 21.05% 68.41%

C 6 31.58% 100%

TOTAL 19 100 % 100%

47%

21%

32%

Pregunta 5

A B c

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Pregunta 6- ¿Cómo es el comportamiento de sus compañeros ante un cambio de molde?

TABLA N° 41: Evaluación pregunta 6.

FUENTE: Elaboración propia.

FIGURA22: Evaluación pregunta 6.

FUENTE: Elaboración propia.

Análisis e interpretación:

Se observa de acuerdo a las respuestas obtenidas de los trabajos de producción, en

general el personal se encuentra dispuesto a realizar el cambio de molde sin poner

objeciones, pero aún hay un porcentaje que no desea realizar el proceso de cambio de

molde por lo difícil y tedioso que es realizarlo, realizar el cambio de molde actualmente no

solamente es peligroso sino que tedioso porque se utiliza aun abrazaderas para hacer el

cambio de conexiones de agua, implementando tomas rápidas, se reduce los movimientos

innecesarios durante el cambio de molde.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

A 8 42.10% 42.10%

B 9 47.36% 89.46%

C 2 10.52% 100%

TOTAL 19 100 % 100%

42%

47%

11%

Pregunta 6

A B c

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Pregunta 7- ¿Qué factores influyen en su rendimiento diario?

TABLA N° 42: Evaluación pregunta 7.

FUENTE: Elaboración propia.

FIGURA23: Evaluación pregunta 7.

FUENTE: Elaboración propia.

Análisis e interpretación:

Analizando la respuesta de los trabajadores de producción, para ellos el trabajo de cambio de

molde es un trabajo inseguro y es la mayor influencia del bajo rendimiento diario, los demás

ítems son desorden y trabajo tedioso pero son para ellos no es fundamentar para que el

rendimiento baje tanto si es que se realiza un cambio de molde durante el turno.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

A 16 84.21% 84.21%

B 1 5.26% 89.47%

C 2 10.52% 100%

TOTAL 19 100 % 100%

84%

5% 11%

Pregunta 7

A B c

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Pregunta 8- ¿Usted cree que las herramientas que se utilizan para realizar el cambio de molde

llegan a tiempo?

TABLA N° 43: Evaluación pregunta 8.

FUENTE: Elaboración propia.

FIGURA24: Evaluación pregunta 8.

FUENTE: Elaboración propia.

Análisis e interpretación:

Según lo observado en las respuestas, la opinión de los trabajadores de planta es que existe

poca planificación al realizar un cambio de molde porque las herramientas no llegan a

tiempo, por ello se realizar la propuesta de mejora al programa de producción, evitando las

demoras de buscar herramientas mientras se realiza el cambio, ayudara a reducir el tiempo

de cambio de molde.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

A 6 31.57% 31.57%

B 7 36.84% 68.41%

C 6 31.57% 100%

TOTAL 19 100 % 100%

31%

37%

32%

Pregunta 8

A B c

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PROPUESTA

De acuerdo a lo conversado con el gerente de operaciones y el coordinador de proyectos de la

empresa Hangers Trading S.A.C. expresaron que la proyección anual es realizar un proyecto

de mejora cada año, la manera de financiamiento es del 50% por la empresa y el 50% con un

préstamo bancario.

Por ello se consideró realizar la propuesta de la compra de una grúa aérea y de mejorar

el sistema de conexiones de agua implementando tomas rápidas en los moldes, este último

implementado en Diverplast S.A.C. y tiene buenos resultados, reduciendo tiempos y

movimiento de los operarios cuando se realiza el cambio de molde.

Implementar Grúa Aérea

La implementación de una grúa aérea, se contacta con una empresa que realice la gestión de

instalar la grúa aérea, para ello se hace dos cotizaciones en el mercado y luego se elegirá la

mejor opción, la grúa aéreadeberá de tener la medida de la planta (20m x 20m) el total del

servicio involucra la instalación de los rieles, los motores de desplazamiento y el sujetador, la

carga máxima es de 5 toneladas las necesarias para realizar los cambios de molde y

finalmente un mando eléctrico.

El puente grúa se utiliza para el levantamiento y traslado, en el área de acción, se aplica

a materiales, herramientas que generalmente están en proceso de almacenaje o de

producción.

Empresa ELLSEN

Se presenta la ficha técnica de grúa aérea de ELLSEN:

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115

TABLA N° 44: Parámetros técnicos Ellsen.

FUENTE: Cotización Ellsen.

Las ventajas son: cuentan con una estructura fuerte, con alta resistencia, una alta

precisión, buena calidad y un largo tiempo de vida.

Es una empresa que diseña y fabrica grúas aéreas con distintas características, se

planifica de acuerdo a los requerimientos de los clientes, sus beneficios son: estructura estable,

buena resistencia, movimientos exactos, buena calidad y precio competitivo en el mercado.

Luego de colocar la orden de compra el plazo de entrega es corto y brindan un post – servicio.

Se realiza la cotización con la empresa ELLSEN, la cual se detalla a continuación:

Forma de pago:

TABLA N° 45: Forma de pago Ellsen.

FUENTE: Cotización Ellsen.

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116

Ficha tecnica:

Ítem sola viga del puente grúa

Capacidad de

levantamiento

5 ton

Luz 25 metros

Altura de elevación 8 metros

Velocidad

La velocidad de la grúa 20m/min

La velocidad del carro 20m/min

La velocidad de

elevación

8m/min

Control Control remoto

Fuente de

alimentación

220V 60HZ 3P

Clase de trabajo A3

Clase de protección IP44

Clase de aislamiento F

Temperatura de

trabajo

-20℃~+40℃

TABLA N° 46: Ficha técnica Ellsen.

FUENTE: Cotización Ellsen.

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117

Empresa CLESCRANE

Se presenta la ficha técnica de una grúa aérea de CLESCRANE.

Parámetros Técnicos

Capacidad de elevación 5t

Luz 25m

Altura de elevación 6m

La altitud ≤ 1000m

Velocidad Elevación Traslación del carro Traslación de grúa

8m/min 20m/min 20m/min

Clase de trabajo de grúa A3

Clase de trabajo de polipasto

eléctrico

FEM 2m(M5)

Peso total 2668Kg

Diámetro de la rueda 154mm

Anchura de la ranura de la rueda 30~40mm

TABLA N° 47: Parámetros técnicos Clescrane.

FUENTE: Cotización Clescrane.

La grúa aérea de Clescrane tiene como característica la facilidad de instalación ya que

se puede colocar directamente en el techo de la planta. La manera de instalación es práctica y

ahorra tiempo y costos, la grúa colabora con el orden y la eficiencia que se le da a los procesos

de producción y al proceso de almacenamiento.

Los beneficios que ofrece son una alta tecnología y un funcionamiento fiable.

Se detalla a continuación la cotización de la grúa de CLECRANE:

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118

Artículo Mercancías QT Precio/USD

1 Grúa Monorrail

1 serie 10,118

2 Carrilleras, rieles y líneas de

desplazamiento 1 serie 2,007

3 TOTAL USD:12,125

EN TOTAL: DIECISEIS MIL CIENTO VEINTICINCO DÓLARES

4 Garantía 12 meses después de entrega

5 Fecha de Entrega 3.5 meses depués del pago se recibe

6 Pago Por T/T

100% prepa después del contratar

TABLA N° 48: Forma de pago Clescrane.

FUENTE: Cotización Clescrane.

Se analizan las dos propuestas, las empresas que realizan las cotizaciones son

empresas con gran trayectoria y cuenta con un respaldo de tiempo de estabilidad en el

mercado, con respecto a la parte técnica las dos empresas ofrecen grúas de acuerdo al

requerimiento.

La elección tendría origen en el precio y en el tiempo de entrega, ya que la empresa

ELLSEN ofrece un menor precio y un tiempo de entrega más eficiente comparada con la

empresa CLECRANE, se elegiría a la empresa ELLSEN para realizar la compra.

La grúa de ELLSEN tiene un precio de $ 9730 ofrece una forma de pago flexible, 50%

del precio por adelantado y 50% del precio una vez recibida la grúa aérea en nuestras

instalaciones.

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119

La grúa contara con una garantía de 12 meses, y de acuerdo a lo conversado con

ELLSEN envían un técnico para la instalación y explicación de la forma para utilizar la grúa

aérea.

Se capacitaría a los operarios para que sepan cómo utilizarlo, la capacitación es gratuita

y lo hace el mismo técnico.

Implementar toma rápida.

Existen dos tipos de toma rápida las cuales son:

TABLA N° 49: Cuadro de comparación toma rápidas.

FUENTE: Elaboración propia.

Precio de toma rápida de Bronce en mercado libre:

Toma rápida - Bronce Toma rápida - Plástico

Tiempo útil: 5 – 10 años. Tiempo útil: 2 – 3 años.

No fuga agua. En ocasiones fuga agua.

Precio: $ 2.50 el par. (macho – hembra)

Macho: toma rápida del tubo de agua.

Hembra: Toma rápida del molde.

Precio: $ 0.80 el par. (macho – hembra)

Macho: toma rápida del tubo de agua.

Hembra: Toma rápida del molde.

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120

FIGURA25: Toma rápida de bronce.

FUENTE: Mercado libre.

Precio de toma rápida de plástico en mercado libre:

FIGURA26: Toma rápida de plástico.

FUENTE: Mercado libre.

Para la compra de toma rápida se analizan los beneficios que brinda cada tipo de toma

rápida, además DIVERPLAST S.A.C. utilizan actualmente toma rápida de bronce en sus

procesos de cambio de molde y la experiencia es muy buena. Actualmente tiene 3 años

utilizándolo y no tienen problemas, el mantenimiento se realiza cada dos meses de acuerdo al

uso que se le esté dando a los moldes.

Se elegiría las conexiones de toma rápida de bronce por los beneficios que genera

utilizarlo, por la experiencia que tiene Diverplast S.A.C. y el mantenimiento que es más sencillo.

HANGERS TRADING S.A.C.cuenta con 56 moldes diferentes, los cuales cada uno

cuenta con 16 conexiones de agua por molde, entonces es necesario implementar 896 tomas

rápidas en total, el precio por un par de toma rápida de bronce es de $ 2.50, Finalmente la

inversión por la compra de toma rápida de bronce será de $ 2 240.00.

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121

Para la implementación Hangers Trading S.A.C. se contactara con un técnico el cual

deberá de realizar la instalación de la toma rápida, la parte del macho estaría instalada al tubo

de agua y la hembra estaría instalada a la parte del molde, para ello debe de fresar, empotrar y

si fuera necesario retocar la rosca del molde, por la instalación de cada par de toma rápida

cobrara $ 2.00.

En HANGERS TRADING S.A.C. en total se desea instalar 896 tomas rápidas, el técnico

cobra $ 2.00 por realizar cada instalación, por lo tanto la inversión es $1792.00.

La inversión para implementar el sistema de toma rápida en los moldes de Hangers

Trading S.A.C. es $ 4 032.00.

Análisis Financiera

Inversión fija

La inversión fija que se necesita para aplicar las mejoras es de $ 13,762.00 .

Costo de grúa y sistema de conexiones de agua:

Descripción Costo

La implementación de una grúa aérea.

$ 9 730.00

Implementar sistema de toma rápida.

$ 4 032.00

Total

$ 13,762.00

TABLA N° 50: Costo total de inversión.

FUENTE: Elaboración propia.

Financiamiento

Se realizaría el financiamiento de la propuesta por la empresa Hangers Trading S.A.C.,

utilizando el 50% con el capital de la empresa y el otro 50% utilizando un préstamo bancario.

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122

El banco Scotiabank será el que realizaría el préstamo bancario a 1 año, el interés anual

es 16%.

Amortización/crédito

El préstamo es parte de lo invertido para la implementación de la grúa aérea y de la

implementación de la toma rápida lo cual es $ 6 881.00, se calcula la amortización usando la

siguiente fórmula para hallar el préstamo:

=

)

)

)

Dónde:

A= Pago uniforme

P= Valor actual

I= Interés

N= total de periodos

M= total de años

Antes de realizar el cálculo de la amortiguación, se calcula la tasa equivalente ya que se

tiene la tasa efectiva anual que es 16% y se desea hallar la tasa efectiva mensual.

Aplicamos:

𝑒 = )

𝑥

𝑒 = [ )

] 𝑥

𝑒 = 𝑥 =

Teniendo la tasa efectiva mensual, se aplica la fórmula de amortización para hallar la

cuota mensual a pagar:

=

2

)

2

) 2

) 2 = (

) = ) =

Tabla de amortizaciones del préstamo – Banco Scotiabank.

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123

TABLA N° 51: Amortización préstamo.

FUENTE: Banco Scotiabank – elaborado por Julio A. Sarmiento Sabogal.

Flujo de caja

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124

Descripciones Año actual Año 1 Año 2

Inversión

Costos y Gastos

Implementar Grúa aérea(*) $ - $ 9,730.00 $ -

Implementar toma rápida en el sistema

de conexiones de agua(*) $ - $ 4,032.00 $ -

Total de la inversión $ - $ 13,762.00 $ -

Costo por maquina parada en el cambio

de molde(**) $ 24,500.00 $ 9,024.00 $ 9,024.00

Costo por hombre durante el cambio de

molde(**) $ 3,834.25 $ 1,412.25 $ 1,412.25

Total gastos anuales $ 28,334.25 $ 10,436.25 $ 10,436.25

Ahorro bruto anual de la propuesta(***) $ - $ 4,136.00 $ 17,898.00

(-) Depreciación anual(****) $ - $ 1,376.20 $ 1,376.20

Mantenimiento $ - $ 300.00 $ 300.00

Amortización $ - $ 568.00 $ -

Ahorro neto de la propuesta $ - $ 1,891.80 $ 16,221.80

TABLA N° 52: Flujo de caja.

FUENTE: Elaboración propia

(*) Costo de implementar las mejoras al proceso de cambio de molde.

(**) Costo de producción durante el proceso de cambio de molde.

(***) Ahorro del costo de producción actual menos la inversión de las mejoras y el costo de

producción del primer año.

(****) Se asume negativa la depreciación anual ya que se consideran costos de realizar la

implementación y los gastos a futuro.

Depreciación anual

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125

Para calcular la depreciación anual, se considera el artículo n°22 ubicado en el

reglamento de la ley de impuesto a la renta D.S. N° 122-94-EF:

TABLA N° 53: Cuadro de amortizaciones.

FUENTE: Articulo n° 22 del reglamento de la ley de impuesto a la renta D.S. N° 122-94-EF

Se desea implementar maquinarias, por ello tomamos 10% como depreciación anual.

Mantenimiento:

De acuerdo a lo conversado con la empresa proveedora de la grúa aérea, el mantenimiento se

realiza 1 vez al año y tiene costo de 250 dólares, y el mantenimiento de toma rápida se realiza

también 1 vez al año y su costo es de 50 dólares, por ello tomamos como costo de

mantenimiento 300 dólares anuales.

Análisis

Beneficio/costo de la propuesta:

El análisis de beneficio vs costo se realiza para saber cuánto será el beneficio de la

empresa por cada dólar que la empresa invertirá.

Se aplica la siguiente fórmula:

Relación beneficio/costo =

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126

Se toma la tasa de descuento del 16%, luego se halla el valor actual neto de los beneficios y

los costos de los primeros 5 años, aplicaremos la formula relación beneficio/costo.

Tasa de descuento 16%

Años 0 1 2 3 4 5 Val. Presente

Beneficio $. 1891.8 $. 16221.8 $. 16221.8 $. 16221.8 $. 16221.8 $. 40,761.49

Costo $. 6881 $. 6881 0 0 0 0 $. 11,045.60

TABLA N° 54: Valor actual neto del costo - beneficio.

FUENTE: Elaboración propia

Relación beneficio/costo =

=

La propuesta es viable ya que la fórmula de beneficio/costo es igual a 3.69, implica que

B/C>1; esto expresa que por cada dólar invertido la empresa gana 3.69 dólares.

Hallamos el ahorro mensual y la factibilidad

Aplicando la siguiente formula

𝑒 𝑠𝑢 = 𝑒 𝑢 𝑒 𝑒 𝑒 𝑢 𝑠

𝑒𝑠𝑒𝑠

𝑒 𝑠𝑢 =

= 𝑒 𝑠𝑢

𝑡 = 𝑣𝑒 𝑠

𝑒 𝑢 𝑒 𝑒 𝑒 𝑢 𝑠

𝑡 =

=

Una vez que hallamos este resultado, comprábamos que la inversión es factible ya que

el resultado es menor que la unidad, entonces se debería invertir en la propuesta.

Determinar el tiempo para recuperar la inversión

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127

Aplicaremos la siguiente fórmula para saber en qué tiempo se recuperara la inversión,

se aplica para hallar indicadores financieros.

F= P )

Dónde:

P= Valor presente (lo que la empresa invertirá = $ 13,762.00)

F= Beneficio futuro (lo que la empresa perdió = $ 17,898.00)

I= Interés (tasa de rentabilidad)

N= Tiempo (1 año)

Reemplazando

= )

=

=

Luego de que se halla el interés anual, se aplica la fórmula para encontrar el valor

presente, para determinar en cuento tiempo la empresa recuperara lo invertido.

Formula

=

)

2

)2

)

Se halla el valor mensual:

=

= 𝑒 𝑠𝑢

=

= 𝑒 𝑠𝑢

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128

Reemplazando en la formula

=

)

)2

)

) 2

= 1455.12+ 1419.63+ 1385.00+ 1351.22+ 1318.26+ 1286.11+ 1254.74+ 1224.14+ 1194.28+

1165.15+ 1136.73

P = $ 14,190.44

Según los cálculos, la inversión se recuperara en once meses.

CONCLUSIONES

Culminando el estudio en la empresa Hangers Trading S.A.C. acerca de la toma de tiempos

durante el cambio de molde se indica que el proceso actual es improductivo por la poca

tecnología en equipos, por la falta de planificación antes de realizar un cambio de molde y

desorden tanto en el almacén de las herramientas como en el almacén de moldes.

Como consecuencia de que tiene alto el tiempo del cambio de molde, se origina

demora en la atención a los clientes nacionales, ya que se prioriza la atención a los clientes

internacionales, generando inconformidad y malestar en los clientes nacionales, finalmente se

observa una reducción de ventas en el mercado local.

Se comprueba de acuerdo a las ventas actuales y las órdenes de compra nacionales

rechazadas, en caso implementen la propuesta de mejora pueden cumplir con las órdenes de

compra que actualmente rechazan.

Se determinó que implementando una grúaaérease reduce el tiempo de trasladar el

molde desde su almacén hasta la maquine en donde se quiere realizar el cambio.

Se determinó que el cambio del sistema de conexiones de agua por tomas rápidas

mejora el tiempo y reduce movimiento incomodos e innecesarios de los operarios durante el

cambio de molde.

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129

La implementación de la metodología 5S mejora la cultura de los operarios generando

un interés por el orden, la limpieza y por una mejora continua en su entorno de trabajo,

evitando equivocaciones.

La implementación del programa de producción, ayuda a que se coordine con el jefe de

plantalos cambio para que se programen y se cuentecon las herramientas necesarias para

ejecutar el cambio de molde sin demoras.

Finalmente, se puede afirmar que es factible implementar las mejoras durante el

proceso de cambio de molde llegando a reducir el tiempo y mejorando los tiempos de entrega

del producto final a los clientes nacionales sin afectar el plan de entrega de los clientes

internacionales.

RECOMENDACIONES

Es recomendable que se realice la adquisición de la grúa aérea, se mejorara la productividad y

se ahorra tiempo en el desplazamiento del molde, además contribuye con la seguridad y salud

ocupacional del operario, eliminando riesgos dentro del proceso de cambio de molde.

Se recomienda la implementación de la toma rápida en los moldes reduciendo

movimientos innecesarios de los operarios, haciendo fácil y rápido el cambio del sistema de

conexiones de agua durante el cambio de molde.

Se recomienda que la metodología 5S se mejore con el tiempo, ayudara a los operarios

a evitar errores durante los cambio de molde y reducirá el tiempo durante el cambio de molde.

Se recomiendo que en el plan de producción se realice diariamente por el área de PCP

para tener en cuenta los cambios de molde y que funcione la planificación de requerimiento de

materiales para realizar el cambio, evitando errores y demoras por la búsqueda de alguna de

ellas.

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130

REFERENCIAS

Libros:

Kanawaty G. (2011)

“Introducción al estudio de trabajo”

México

Limusa S.A.

Thomas E. Vollamn (2005)

“Planeamiento y control de la producción. Administración de la cadena de suministros”

México

Mc Graw Hill

Hernández Sampieri R. (2014)

“Metodología de la investigación”

México

Mc Graw Hill

Shroeder Roger (1992)

“Administración de Operaciones”

México

McGraw Hill

Domínguez M. (1995)

“Dirección de operaciones”

México

McGraw Hill

Niebel Benjamin (1993)

“Ingeniería industrial. Métodos, tiempos y movimientos”

México

Novena edición

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131

Escobar, M.(2006) Implementación de un sistema de gruar para la optimización de los tiempos

improductivos en los cambios de molde en la empresa plásticos industriales c.a. Tesis

de pregrado. Universidad “Guayaquil”, Guayaquil, Ecuador.

Xavier, E. (2010) Propuesta de mejora de los procesos de planificación y control de producción

mediante la aplicación de un sistema MRP para la empresa INGALGROM S.A. Tesis de

pregrado. Universidad “San Francisco de Quito”, Quito, Ecuador.

Huebla, D. & Mejía C. (2010) Aplicación del sistema smed (sistema rápido y reducción de los

tiempos de preparación en troqueles y matrices) en la empresa AUPLATEC. Tesis de

pregrado. Universidad “superior politécnica de Chimborazo”, Riobamba, Ecuador.

Salinas E. & Zhunio J. (2009) Propuesta de un plan para la aplicación de estrategias 5´S, Seis

sigma y smed para optimizar los procesos de producción en Indalum S.A. Tesis de

pregrado. Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador.

Mendoza G. (2009) Aplicación de la metodología smed para la reducción de los tiempos de

cambio de formato en una línea de producción de helados. Tesis de pregrado.

Universidad “Escuela superior politécnica del litoral”, Guayaquil, Ecuador.

Bustamante D. (2013) Desarrollo de la herramienta single minute Exchange of die para la

aplicación en el área de montaje-metalmecánica de la empresa INDUGLOB S.A. Tesis

de pregrado. “Universidad del Azuay”, Cuenca, Ecuador.

Vázquez D. (2011) Propuesta de un plan para la aplicación de la estrategia single minute

exchange en el área de construcción de llantas de camión radial en la empresa

continental Tire Andina S.A. Tesis de pregrado. Universidad Politécnica Salesiana,

Cuenca, Ecuador.

Lopez E. (2000) Desarrollo de técnicas de cambios rápidos de producción para molinos

formadores de tubería de acero. Tesis de pregrado. Universidad autónoma de nuevo

león, Mexico.

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132

Falconi A. & Humberto A. (2014) Implementación de oee y smed como herramientas de LEAN

MANUFACTURING en una empresa del sector plástico. Tesis de pregrado. Universidad

de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador.

Tirado G. (2012) El rendimiento laboral y su incidencia en la producción de la industria de

polímeros y plásticos cia. Ltda. Inpolplast. Tesis de pregrado. Universidad técnica de

Ambato, Ambato, Ecuador.

España M. (2009) Elaboración y validación de un cuestionario para medir los niveles de gestión

técnica de las empresas de plásticos del Ecuador. Tesis de pregrado. Escuela superior

politécnica del litoral, Guayaquil, Ecuador.

Alvarez C. & Jara P. (2012) Análisis y mejora de procesos en una empresa embotelladora de

bebidas Rehidratantes. Tesis de pregrado. Universidad Católica del Perú, Lima, Perú.

Alvarez S. (2015) Propuesta de un sistema de mejora continua, en el proceso de producción de

productos de plástico domésticos aplicando la metodología PHVA. Tesis de pregrado.

Universidad San Martin de Porres, Lima, Perú.

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133

ANEXOS

Anexo 1

Foto de Maquinas – Hangers Trading S.A.C.

Nombre de la

maquina

Imagen de la maquina Nombre de la

maquina

Imagen de la maquina

VD1

VD4

VD2

VD5

VD3

VD6

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134

Anexo 2

Foto de materiales y herramientas actuales – Hangers Trading S.A.C.

SOPORTE O CHULETAS

ANILLO SUJETADOR

MANGUERA CON ABRAZADERA

ALMACEN DE PIEZAS Y REPUESTOS

PALANCA PARA CHULETA

GRÚA MANUAL

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Anexo 3

Instrumentos de medición de mejora:

Formato de estudio de tiempos:

Formato de cambio de molde - SMED

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136

ÁREA: PRODUCCIÓN

1- ¿Cuál es su cargo en la empresa?

Gerente de producción □

Jefe de producción □

2- ¿Cuánto tiempo tiene desempeñando el cargo actual?

Menos de 1 año □

Entre 1 – 3 años □

Más de 5 años □

3- ¿Cuál es el total mensual de horas de producción instalada en la planta?

4- De acuerdo a los meses responda lo siguiente:

MES TOTAL DE HORAS

MAQUINAS REALES.

TOTAL DE HORAS

MAQUINAS ESPERADAS.

ENERO 2016

FEBRERO 2016

MARZO 2016

ABRIL 2016

MAYO 2016

JUNIO 2016

5- De acuerdo a los meses responda lo siguiente:

MES TOTAL DE HORAS

HOMBRES REALES.

TOTAL DE HORAS

HOMBRES ESPERADAS.

ENERO 2016

FEBRERO 2016

MARZO 2016

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137

ABRIL 2016

MAYO 2016

JUNIO 2016

6- ¿Cuantas horas de producción se han perdido por el cambio de molde durante los

meses señalados?

MES HORAS DE PRODUCCIÓ PERDIDA

ENERO 2016

FEBRERO 2016

MARZO 2016

ABRIL 2016

MAYO 2016

JUNIO 2016

7- ¿Cuántas horas por tuno hay disponibles para la producción, en caso ocurra un cambio

de producto, considerando las actuales limitaciones operativas (personal y equipo)?

8- ¿Cuál es el número de órdenes de compra nacionales retrasados por mes de nuestro

departamento de producción durante los meses indicados?

MES

Núm. De órdenes de compra nacionales

retrasadas por mes del departamento de

producción.

ENERO 2016

FEBRERO 2016

MARZO 2016

ABRIL 2016

MAYO 2016

JUNIO 2016

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138

9- De acuerdo a los meses responda lo siguiente:

MES

TOTAL DE ORDENES DE

COMPRA NACIONALES

ATENDIDAS

TOTAL DE ORDENES DE

COMPRA NACIONALES NO

ATENDIDAS.

ENERO 2016

FEBRERO 2016

MARZO 2016

ABRIL 2016

MAYO 2016

JUNIO 2016

10- De acuerdo a los meses responda lo siguiente:

MES COSTO MENSUALES DE PRODUCCIÓN

ENERO 2016

FEBRERO 2016

MARZO 2016

ABRIL 2016

MAYO 2016

JUNIO 2016

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139

Encuenta:

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

DATOS INFORMATIVOS

FECHA:

LUGAR:

INVESTIGADOR: CUESTIONARION.-

Objetivo: Determinar los niveles de rendimiento del personal en el área de producción y los

efectos que causa en la empresa HANGERS TRADING S.A.C.

Este cuestionario le da a usted, una oportunidad para establecer claramente cómo se siente

en su trabajo.

Usted debe ser franco y transparente en sus respuestas, con el fin de garantizar

confidencialidad no se mostrará su nombre a su empleador ni a ninguno de sus

representantes.

Este estudio es importante para mejorar su ambiente de trabajo en todos sus elementos, por

lo que esperamos el MAXIMO DE COOPERACION.

1.- ¿Considera que está preparado para realizar un cambio de molde?

( ) A. Si

( ) B. No

( ) C. Tal vez

2.- ¿El desempeño de su cargo tiene perspectivas a futuro en el ejercicio de su deber?

( ) A. Si

( ) B. No

( ) C. Tal vez

3.- ¿Cómo se siente en el trabajo de realizar el cambio de molde que actualmente desempeña?

( ) A. Excelente

( ) B. Muy Bien

( ) C. Insatisfecho

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140

4.- ¿Cómo considera usted su desempeño laboral con respecto a los demás trabajadores de

la empresa?

( ) A. Excelente

( ) B. Regular

( ) C. Malo

5.- ¿Considera que el trabajo que realizan corresponde al cumplimiento de la seguridad?

( ) A. No

( ) B. Tal vez

( ) C. Si

6.- ¿Cómo es el comportamiento de sus compañeros ante un cambio de molde?

( ) A. Cooperadores

( ) B. Indiferentes

( ) C. Negativos

7.- ¿Qué factores influyen en su rendimiento diario?

( ) A. Trabajo inseguro

( ) B. Trabajo tedioso

( ) C. Desorden

8.- ¿Usted cree que las herramientas que se utilizan para realizar el cambio de molde llegan

a tiempo?

( ) A. Siempre

( ) B. Frecuentemente

( ) C. Nunca

GRACIAS POR SU COLABORACION

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141

CRONOGRAMA DE

ACTIVIDADES

N° ACTIVIDADES COMIE

NZO FIN

DURAC

IÓN

20

16

E F

E

MA

R

A

B

MA

Y

J

U

JU

L

A

G

S

E

O

C

N

O

DI

C

1 Charla informativa - curso

de tesis

21/01/2

016

22/01/2

016 1 Día

2 Inscripción para las clases

del curso de tesis

01/02/2

016

11/02/2

016

2

semana

s

3 Curso de tesis - primera

presentación plan de tesis

11/02/2

016

10/03/2

016

4

semana

s

4 Curso de tesis - segunda

presentación plan de tesis

10/03/2

016

17/03/2

016

1

semana

5 Curso de tesis - tercera

presentación plan de tesis

17/03/2

016

31/03/2

016

2

semana

s

6 Ultimo día de entrega -

Plan de tesis

31/03/2

016

07/04/2

016

1

semana

7 Fecha límite de corrección

y entrega del plan de tesis

07/04/2

016

15/04/2

016

1

semana

8 Reunión con el asesor 20/04/2 20/04/2 1 Día

Anexo 4

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142

016 016

9 Entrega del primer informe

de tesis

15/04/2

016

20/05/2

016

5

semana

s

10 Reunión con el asesor 25/05/2

016

25/05/2

016 1 Día

11 Entrega del segundo

informe de tesis

20/05/2

016

08/07/2

016

7

semana

s

12 Reunión con el asesor 14/07/2

016

14/07/2

016 1 Día

13 Entrega del informa final

de tesis

08/07/2

016

31/08/2

016

8

semana

s

14 Recepción de

observaciones

16/09/2

016

16/09/2

016 1 Día

15 Reunión con el asesor 23/09/2

016

23/09/2

016 1 Día

16 Fecha límite para levantar

observaciones

16/09/2

016

30/09/2

016

2

semana

s

17 Sustentar la tesis 06/10/2

016

06/10/2

016 1 Día

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143

Anexo 5

PRESUPUESTO

Recursos humanos.

Nª RECURSOS HUMANOS TOTAL

01 Asesoría teórica S/. 2000.00

02 Profesores curso de tesis S/. 3000.00

04 Asesoría técnica S/. 1000.00

05 Equipo de apoyo S/. 500.00

06 Equipo de trabajo S/. 500.00

TOTAL S/. 7000.00

Bienes y materiales.

Descripción del Item Cantidad Costo Unitario Monto Total

1º Materiales de escritorio

Lapiceros 15.00 S/. 1.00 S/. 15.00

Papel bond A4 75 gr. 6 millares S/. 26.00 S/. 156.00

Plumones 10.00 S/. 3.00 S/. 30.00

Resaltadores 12.00 S/. 3.00 S/. 36.00

Engrampadora 6.00 S/. 5.00 S/. 30.00

Saca grampas 6.00 S/. 6.00 S/. 36.00

Correctores 6.00 S/. 2.00 S/. 12.00

Cintas 4.00 S/. 3.00 S/. 12.00

Goma 5.00 S/. 5.00 S/. 25.00

Folders 50 S/. 0.20 S/. 10.00

2º suministros

USB 3.00 S/. 50.00 S/. 150.00

Cartuchos de tinta negra 5.00 S/. 25.00 S/. 125.00

Cartuchos de tinta de colores 5.00 S/. 30.00 S/. 150.00

3º Equipos

Lap top 1.00 S/. 2,500.00 S/.2,500.00

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Impresora 1.00 S/. 1,200.00 S/.1,200.00

Cámara - grabadora 1 S/. 500.00 S/. 500.00

4º Bienes

Textos 20.00 S/. 35.00 S/. 700.00

TOTAL S/. 5,687.00

Servicios.

N° Tipo de servicio Cantidad Precio Unitario Precio Total

1 Anillado 5 S/. 20.00 S/. 100.00

2 Empastado 5 S/. 40.00 S/. 200.00

3 Luz 6 S/. 70.00 S/. 420.00

4 Internet 6 S/. 50.00 S/. 300.00

5 Viáticos 8 S/. 120.00 S/. 960.00

TOTAL S/. 1980.00

Resumen:

Partidas Parcial Total

Recursos Humanos S/. 7000.00 S/. 7000.00

Bienes y materiales S/. 5,687.00 S/. 5,687.00

Servicios S/. 1980.00 S/. 1980.00

TOTAL S/. 14,667.00

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Anexo 6

Cotización de puente grúa aérea – ELLSEN

Introducción de la Compañía

La fuerza y la potencia de nuestro Grupo:

La historia 55 años de la fábrica.

Tenemos 361 ingenieros y 42 ingenieros superiores.

Es el único proveedor designado para la industria de la guerra de China y

Aeroespacial de los equiposde elevación.

Tienen los talleres de producción de grúas en Asia, los tienen 40,000 metros

cuadrados.

El sistema de gestión 5S con estricto control de calidad.

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Detalles de la oferta y Términos

Ítem Precio unitario CANT(set) Monto (USD)

5 ton sola viga del

puente grúa

7,300.00USD

1

7,300 USD

La carrileras

83.5 USD

20M

1,670 USD

Los rieles

21.5 USD

20M

430 USD

Líneas dedeslizamiento

33 USD

10M

330 USD

Precio total 9730 USD

El tiempo de entrega Dentro de los 20 días después de recibido el depósito.

Forma de pago 50% T / T por adelantado y el 50% pagado por T / T antes de

envío. Garantía 12 meses(1 año).

Detalles técnicos

Ítem sola viga del puente grúa

Capacidad de

levantamiento

5 ton

Luz 25 metros

Altura de elevación 8 metros

Velocidad

La velocidad de la grúa 20m/min

La velocidad del carro 20m/min

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La velocidad de

elevación

8m/min

Control Control remoto

Fuente de alimentación 220V 60HZ 3P

Clase de trabajo A3

Clase de protección IP44

Clase de aislamiento F

Temperatura de trabajo -20℃~+40℃

Lista de partes principales

Fotos Ítem Descripción Observación

Motor de

elevación

Nanjing Especial

http://www.njtzdj.com/

20 años de

experiencia

Grúa y carro

de motor

Xindatong Motor

( China y

Estados Unidos

empresa

conjunta)

http://www.dtdj.com

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148

Eléctrico

SCHNEIDER

http://www.chint.net/

Buffer

Tampón de poliuretano

Se utiliza para

anticolisión

Control

remoto

Taiwan Yuding Comienzo,

emergencia,elevación,

itinerante, etc.

Elevación Fabricante original,

podría controlar la

calidad

Elevación &

Itinerante

Tecnología de procesamiento

Ítem Descripción

Viga principal

Q235B la tecnología

puede formar el acero

estructural de carbono y

sin fisuras de una vez,

esta tecnología es muy

fuerte yelegante.

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149

Grúa

detalles

Carros del extremo

Caja fuerte tipo Boneng

motor drive Buffer para

anti-colision

Ensayo de

ultrasonido

Podría probar los

defectos de soldadura,

para asegurar la rigidez

y resistencia.

Rueda de la grúa

Fundición al vacío de

nuestro grupo,

intermedium

amortiguamiento por la

maquinaria técnica

superior

Gancho

Forjadas, Llanura tipo

'C', gira sobre un eje en

el cojinete de empuje

Pintura

3-capa de pintura

antiséptico

Lisa y brillante

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150

Las fotos delos productos

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151

Partes de los clientes

Rusia cliente Tailandia cliente

Sudáfrica Nueva Zelanda

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10

Las opiniones de la fábrica

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11

Certificados de productos

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Diseño de la grúa aérea.

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CONTENIDOS

1. CARTA DEPRESENTACIÓN

2. TÉRMINOSCOMERCIALES

3. PRESENTACION DEPRODUCTO

4. NORMASTÉCNICAS

5. ALCANCE DESERVICIO

COTIZACIÓN PARA

PUENTE GRÚA SUSPENDIDA

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Estimado señor Brian Fernández,

Agradecemos por su consulta valiosa y nos alegramos de presentar nuestra oferta en

base a los "Términos y Condiciones Generales de Venta" para los componentes de la

grúa de la siguientes.

Confiamos en que esta oferta cumple con sus necesidades presentes, pero si usted

necesitar

másinformación,puedecontactarconnosotrosencualquiertiempo,estaremosencantado

sde ofrecerle másayudas.

Gracias y cordial saludo

Evangelina

CLESCRANE

Tel: +86-371-55328269

Ext.1019 Fax:+86-371-

55328270 Mobile:+86-

15737115731

Email:evangelina@clescra

ne.comSkype:

clescrane.es

Web: www.clescrane.es

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1. Grúa Suspendida MonorrailCHX

1.1 Términos de Comercio--Alcance de la Oferta y el Precio:Moneda USD

Artículo Mercancías QTY. Precio/USD

1 Grúa Monorrail 1 serie 10,118

2 Carrilleras, rieles y líneas

de

desplazamiento

1 serie 2,007

3 TOTAL USD:12,125

EN TOTAL: DIECISEIS MIL CIENTO VEINTICINCO DÓLARES

4 Garantía 12 meses después de entrega

5 Fecha de Entrega 3.5 meses depués del pago se recibe

6 Pago Por T/T

100% prepa después del contratar

Parámetros

Técnicos Capacidad de elevación 5t

Luz 25m

Altura de elevación 6m

La altitud ≤ 1000m

Velocidad Elevación Traslación del carro Traslación de grúa

8m/min 20m/min 20m/min

Clase de trabajo de grúa A3

Clase de trabajo de polipasto

eléctrico

FEM 2m(M5)

Peso total 2668Kg

Diámetro de la rueda 154mm

Anchura de la ranura de la rueda 30~40mm

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2. Presentación y Perspectiva deÉxito

2.1 Configuración y el conjunto de la grúa presentación a la referencia.

Artículo Componente Características Imágenes

1

Polipasto

eléctrico

CLESCRANE

Cable de acero de

TaiWan SongHe Cuatro

clase limitador de

recorrido Sobrecarga de

clase de protección IP65

de Italia

Schneider componentes

eléctricos Freno

electromagnético de alto

sensible, sinnecesidad de mantenimiento.

Endurecido mute

reductor Ahorra

energía y alto

eficiente.

2

Marco del carro

CLESCRANE

Puede ajustar el tamaño

flexibilidad y aplicable a

todos tipos vigas

principales, el ancho que

ajusta acuerdo

es200mm~450mm

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3

Limitador de

elevación

ITALIANA GG

Un tipo de dispositivo de

protección de la

seguridad de la grúa.

Se utiliza para limitar la

altura de elevación, evitar

que el gancho de ser por

encima del límite superior.

4

Bloque de

gancho

CLESCRANE

Rotativo 360 grados para un

manejo flexible

Pestillo de resorte para una

operación segura. Acero

forjado

T-clase de forja.

Peso ligero, alta

resistencia

5

Mecanismo de

elevación

ALEMANIA ABM

MOTOR

Carrete de cable de acero,

tubería de acero sin costura,

material Q345B Motor tres

en uno

Estructura compacta

Trabajo estable

Universalidad es fuerte

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6

Tambor de

cable de

acero&Guía de

cuerda

BUTON & CLESCRANE

Gran diámetro, tubo de acero

sin costura

De alta resistencia y alta

flexibilidad cable de acero

Emparejado con la alta

resistencia guía cuerda de nylon

y la polea, para

lograrlavidaútilmáximadelacuerda

de alambre deacero

Material de nylon de alta

resistencia El peso ligero, buena

resistencia a la abrasión

7

Dispositivo de

la rueda de

balance

CLESCRANE

Utilizar especialmente en el tipo

grúa monorrail europea

8

Dispositivo

de sobrecarga

CLESCRANE

Evitar la sobrecarga de la grúa

9

Mecanismo de

desplazamiento

tres en uno

ALEMANIA NORAD

Tres-en-uno mecanismo de

desplazamiento para lagrúa

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10

Viga principal

+Testero

CLESCRANE

Hecho de alta resistencia de la

soldadura al acero

Longitud de la viga principal de la

comba 1/1000 ~ 1.4/1000

Conectado por pernos de alta

resistencia fijos haz después del

corte

La tecnología avanzada, de alta

precisión, evite la rueda de carril

mordida, el peso es ligero, la

rigidez es fuerte

11

Ruedas

CLESCRANE

Rueda de acero forjado

Rueda de tipo cerrado para

realizar prueba de polvo

Alta resistencia grupo wheel

forjado por el nuevo material de

la aleación Alta resistencia al

impacto y de alta resistencia al

desgaste

12

Control

remoto

TELECRANE

Indicador de baja

potencia Pulsador

atascado detector

Resistencia a los

golpes

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13

Sistema de

control

eléctrico de la

grúa

SCHNEIDER

Conozca las funciones y los

requisitos necesarios

establecidosen sus

especificaciones y las

condiciones defuncionamiento.

El diseño se selecciona de

acuerdoa nuestro standard, que

ha sido especialmente

desarrollado para las grúas en

su área deaplicación.

Se examinaron

características en cuanto a

impacto / vibración, el

desgaste y la seguridad.

Acomodado en robustas

cabinas de control de la placa

de acero, en la viga de la grúa.

Todos los movimientos se

pueden apagar accionando el

interruptor de parada de

emergencia en la estación de

control a través de un contactor

principal.

Los recorridos de larga y

cruzada limitada por medio de

conmutador limitador

preliminar y final Campana de

señal se ensamblan para la

alerta

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1

4

Procesamient

o de Materia

Prima

CLESCRANE

Shot voladura para pintar mejor y

duradero

Corte CNC asegura precisión

y menor deformación

1

5

Soldadura de

la viga

CLESCRANE

Cálculo exacto antes de la

fabricación.

Corte preciso con máquinas

avanzadas.

Soldadura suave para la fiabilidad

y las perspectivas aseada.

Viga interior sólido soldada con

refuerzos y soportes.

Pruebas de procesos rígidos en la

soldadura por el sistema de control

de calidad

1

6

Pintura

CLESCRANE

Color de pintura diferente

opcional Taller de pintura

Profesional

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1

7

Montaje y

Prueba de

Ejecución

CLESCRAN

E

Montaje de fábrica y prueba de

funcionamiento eléctrico para

asegurar el rendimiento de la grúa.

Prueba de carga como una

opción.

18

Empaque &

Envío

CLESCRANE

Partes eléctricas y pequeñas

ensambladas envueltos en película

plástica al vacío y luego

empaquetadores en cajones de

madera fumigados.

Empaque y de la pintura de

reparación en el puerto de envío.

Pintura de repuesto enviado para

su reparación sitio del cliente.

3. Presentación y Perspectiva deÉxito

Documentación

Los documentos que se adjuntan con esta cita sirvan de base para la comprensión, la

planificación y la ilustración.

Con la entrega, usted recibirá los siguientes documentos para su referencia a menos que se

acuerde otra cosa:

Plano de la disposición general de la instalación (dibujo para la aprobación).

Instrucciones de operación Instrucciones de mantenimiento.

Instrucciones de montaje de la línea principal de suministro de corriente (si procede).

Los diagramas de cableado.

Estos documentos se proporcionan en el idioma español o inglés.

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Garantía

CLES garantiza que el equipo deberá ser completo, de calidad superior y libre de cualquier

defecto en el diseño, selección de materiales y mano de obra.

CLES garantiza que la documentación técnica se completa, clara y correcta a fin de

cumplir con los requisitos de diseño, montaje, puesta en servicio, prueba de rendimiento

se ejecuta, operación y mantenimiento.

¡Gracias!

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Plano de grúa aérea - Clescrane