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jidoka Ingenieros Clausura Técnica 09 de noviembre de 2018 Cádiz Manuel Huelva Giménez de Aragón JIDOKA INGENIEROS [email protected] VII CONGRESO LEAN MANAGEMENT

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jidokaIngenieros

Clausura Técnica 09 de noviembre de 2018

Cádiz

Manuel Huelva Giménez de Aragón JIDOKA INGENIEROS

[email protected]

VII CONGRESO LEAN MANAGEMENT

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REFLEXIONAR acerca de la Calidad en las empresas. La importancia del TRABAJO EN EQUIPO.

OBJETIVO

1.- Reflexiones. 2.- Proyectos reales de calidad en empresas: Sector automoción. Sector alimentario. Sector servicios.

3.- Conclusiones.

ÍNDICE

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Clausura Técnica 09 de noviembre de 2018

Cádiz

REFLEXIONES

Manuel Huelva Giménez de Aragón JIDOKA INGENIEROS

[email protected]

VII CONGRESO LEAN MANAGEMENT

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Reflexiones Experiencias Conclusiones

LA CALIDAD EN LEAN MANAGEMENT:

¿La Calidad ocupa el lugar que merece?

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Reflexiones Experiencias Conclusiones

LA CALIDAD EN LEAN MANAGEMENT:

¿La Calidad ocupa el lugar que merece? Empresas Lean:

S – Q – E - C

JUST I

N

TIM

E

FILOSOFÍA TOYOTA

ESTANDARIZACIÓNHEIJUNKA

(NIVELACIÓN DELA PRODUCCIÓN)

GESTIÓN VISUAL

……

PULL

TAKT TIME

FLUJO

JID

OKA

ADVANCE QUALITY

AMFE

5 WHY

POKA YOKE

ANDON

JUS

T IN

TIM

E J I D O

K A

P E R F E C C I O N

HEIJUNKA

ESTANDARIZACION

GESTION VISUAL

F I L O S O F I A T O Y O T A

CERO DEFECTOS, CERO RETRASOS, CERO VARIACION DE COSTO

M A X I M A S E G U R I D A D

…..

tpm

smed

pull

flujo

takt

Pieza

correcta, en

cantidad

correcta, en

momento

correcto

…..

advance

quality

amfe

5 why

andon

poka joke

Fabrica en

calidad.

Liberar a

personas

de las

maquinasPE

RS

ON

AS

TRABAJO en EQUIPO

ME

J.CO

NT

INU

A

Fujio Cho, discipulo

de Taiichi Ono

PERSONAS M

EJORA

CONTÍN

UA

TRABAJO EN EQUIPO

……

CERO DEFECTOS, CERO RETRASOS, CERO VARIACIÓN DE COSTO

MÁXIMA SEGURIDAD

PERFECCIÓN

SMED

TPM

……

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Reflexiones Experiencias Conclusiones

LA CALIDAD EN LEAN MANAGEMENT:

¿La Calidad ocupa el lugar que merece? Empresas Lean:

S – Q – E - C

Empresas tradicionales:

C – E - ··· - S - Q

JUST I

N

TIM

E

FILOSOFÍA TOYOTA

ESTANDARIZACIÓNHEIJUNKA

(NIVELACIÓN DELA PRODUCCIÓN)

GESTIÓN VISUAL

……

PULL

TAKT TIME

FLUJO

JID

OKA

ADVANCE QUALITY

AMFE

5 WHY

POKA YOKE

ANDON

JUS

T IN

TIM

E J I D O

K A

P E R F E C C I O N

HEIJUNKA

ESTANDARIZACION

GESTION VISUAL

F I L O S O F I A T O Y O T A

CERO DEFECTOS, CERO RETRASOS, CERO VARIACION DE COSTO

M A X I M A S E G U R I D A D

…..

tpm

smed

pull

flujo

takt

Pieza

correcta, en

cantidad

correcta, en

momento

correcto

…..

advance

quality

amfe

5 why

andon

poka joke

Fabrica en

calidad.

Liberar a

personas

de las

maquinasPE

RS

ON

AS

TRABAJO en EQUIPO

ME

J.CO

NT

INU

A

Fujio Cho, discipulo

de Taiichi Ono

PERSONAS M

EJORA

CONTÍN

UA

TRABAJO EN EQUIPO

……

CERO DEFECTOS, CERO RETRASOS, CERO VARIACIÓN DE COSTO

MÁXIMA SEGURIDAD

PERFECCIÓN

SMED

TPM

……

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Reflexiones Experiencias Conclusiones

LA CALIDAD EN LEAN MANAGEMENT:

¿La Calidad ocupa el lugar que merece? Empresas Lean:

S – Q – E - C

Empresas tradicionales:

C – E - ··· - S - Q ¿Estamos de acuerdo en que ocupe ese lugar?

JUST I

N

TIM

E

FILOSOFÍA TOYOTA

ESTANDARIZACIÓNHEIJUNKA

(NIVELACIÓN DELA PRODUCCIÓN)

GESTIÓN VISUAL

……

PULL

TAKT TIME

FLUJO

JID

OKA

ADVANCE QUALITY

AMFE

5 WHY

POKA YOKE

ANDON

JUS

T IN

TIM

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K A

P E R F E C C I O N

HEIJUNKA

ESTANDARIZACION

GESTION VISUAL

F I L O S O F I A T O Y O T A

CERO DEFECTOS, CERO RETRASOS, CERO VARIACION DE COSTO

M A X I M A S E G U R I D A D

…..

tpm

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pull

flujo

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Pieza

correcta, en

cantidad

correcta, en

momento

correcto

…..

advance

quality

amfe

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poka joke

Fabrica en

calidad.

Liberar a

personas

de las

maquinasPE

RS

ON

AS

TRABAJO en EQUIPO

ME

J.CO

NT

INU

A

Fujio Cho, discipulo

de Taiichi Ono

PERSONAS M

EJORA

CONTÍN

UA

TRABAJO EN EQUIPO

……

CERO DEFECTOS, CERO RETRASOS, CERO VARIACIÓN DE COSTO

MÁXIMA SEGURIDAD

PERFECCIÓN

SMED

TPM

……

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Reflexiones Experiencias Conclusiones

LA CALIDAD EN LEAN MANAGEMENT:

¿La Calidad ocupa el lugar que merece? Empresas Lean:

S – Q – E - C

Empresas tradicionales:

C – E - ··· - S - Q ¿Estamos de acuerdo en que ocupe ese lugar? ¿Cómo podemos conseguir que la calidad ocupe ese puesto?

JUST I

N

TIM

E

FILOSOFÍA TOYOTA

ESTANDARIZACIÓNHEIJUNKA

(NIVELACIÓN DELA PRODUCCIÓN)

GESTIÓN VISUAL

……

PULL

TAKT TIME

FLUJO

JID

OKA

ADVANCE QUALITY

AMFE

5 WHY

POKA YOKE

ANDON

JUS

T IN

TIM

E J I D O

K A

P E R F E C C I O N

HEIJUNKA

ESTANDARIZACION

GESTION VISUAL

F I L O S O F I A T O Y O T A

CERO DEFECTOS, CERO RETRASOS, CERO VARIACION DE COSTO

M A X I M A S E G U R I D A D

…..

tpm

smed

pull

flujo

takt

Pieza

correcta, en

cantidad

correcta, en

momento

correcto

…..

advance

quality

amfe

5 why

andon

poka joke

Fabrica en

calidad.

Liberar a

personas

de las

maquinasPE

RS

ON

AS

TRABAJO en EQUIPO

ME

J.CO

NT

INU

A

Fujio Cho, discipulo

de Taiichi Ono

PERSONAS M

EJORA

CONTÍN

UA

TRABAJO EN EQUIPO

……

CERO DEFECTOS, CERO RETRASOS, CERO VARIACIÓN DE COSTO

MÁXIMA SEGURIDAD

PERFECCIÓN

SMED

TPM

……

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Clausura Técnica 09 de noviembre de 2018

Cádiz

EXPERIENCIAS

Manuel Huelva Giménez de Aragón JIDOKA INGENIEROS

[email protected]

VII CONGRESO LEAN MANAGEMENT

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Reflexiones Experiencias Conclusiones

LA CALIDAD EN LEAN MANAGEMENT:

¡Nosotros lo que realmente queremos es mejorar nuestros RO’s (Rendimientos Operativos)!

¿La Calidad? ¡Ya llegará luego!

¡Fabrique productos o suministre servicios con CALIDAD A LA 1ª, y ya verá como su cuenta de

explotación mejora!

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Reflexiones Experiencias Conclusiones

1) SECTOR ALIMENTARIO: CÍTRICOS Y FRUTAS DE HUESO

Pérdidas de NO CALIDAD A LA 1ª: Costes por rechazo de

camión en destino, entre 170-200% del precio venta

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Reflexiones Experiencias Conclusiones

1) SECTOR ALIMENTARIO: CÍTRICOS Y FRUTAS DE HUESO

Pérdidas de NO CALIDAD A LA 1ª: Costes por rechazo de

camión en destino, entre 170-200% del precio venta Definición del proyecto: Disminución de reclamaciones de clientes (Qext):

LMR’s y materias activas = 0 Disminución del nº de reclamaciones/mes, de 5’7 a 4

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Reflexiones Experiencias Conclusiones

1) SECTOR ALIMENTARIO: CÍTRICOS Y FRUTAS DE HUESO

Pérdidas de NO CALIDAD A LA 1ª: Costes por rechazo de

camión en destino, entre 170-200% del precio venta Definición del proyecto: Disminución de reclamaciones de clientes (Qext):

LMR’s y materias activas = 0 Disminución del nº de reclamaciones/mes, de 5’7 a 4

Disminución del podrido (Qint):

Disminución desde 2%, hasta un 1’75%

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Reflexiones Experiencias Conclusiones

1) SECTOR ALIMENTARIO: CÍTRICOS Y FRUTAS DE HUESO Disminución de reclamaciones de clientes (Qext):

Qext (LMR’s): 0 Qext (global): 5’7 - 4

Ago 2018QEXT (NC con cliente externo)

5,7

0,0 0,0

1,3

8,3

6,0

5,0

4,0

5,5

6,0

1,0

0,0

4,6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cpñ

Oct

Nov Dic

Ene

Feb

Mar Abr

May Jun

Jul

Ago

Cpñ 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

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Reflexiones Experiencias Conclusiones

1) SECTOR ALIMENTARIO: CÍTRICOS Y FRUTAS DE HUESO Disminución del podrido (Qint):

Qint: 2 - 1’75%

QINT (Kgpodrido/Kgprocesados) Ago 2018

2,3%

0,0%0,0%

1,7%

2,0%1,9%

2,1%

1,4%

0,1%

0,3%

2,2%

1,6%

2,0%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

Cpñ

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Cpñ 0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

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Reflexiones Experiencias Conclusiones

1) SECTOR ALIMENTARIO: CÍTRICOS Y FRUTAS DE HUESO

¿Había que resolver problemas de calidad y definir actuaciones? ¡Sí, pero vimos que gran parte de las acciones correctoras

no dependían de “Confección”! El cliente no definía bien las confecciones (22%):

Necesitamos ayuda del departamento de calidad.

Distintos proveedores, distintos fitosanitarios (34%): Necesitamos ayuda del departamento de campo para que trabaje

con la Supply-Chain.

Mal aprovechamiento de la fruta por calidad debido a una mala planificación de la recolección y la confección:

Necesitamos ayuda y comprensión por parte del departamento de planificación.

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Reflexiones Experiencias Conclusiones

1) SECTOR ALIMENTARIO: CÍTRICOS Y FRUTAS DE HUESO

¿Qué observamos? ¡Hay que trabajar en equipo!

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Reflexiones Experiencias Conclusiones

2) SECTOR AUTOMOCIÓN: CUBOS DE RUEDA

Definición del proyecto: Disminución de la “No Calidad a la 1ª” (ppm’s):

De 13.000 a 10.000ppm’s

Jul 2017PPM's NO CONFORME Utillaje

13.000

8.6018.769

9.993

5.901

5.312

7.231

9.117

7.846

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

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Reflexiones Experiencias Conclusiones

2) SECTOR AUTOMOCIÓN: CUBOS DE RUEDA

Herramientas utilizadas: A3’s:

Buscando las “causas raíces, observamos, que sólos, no podíamos solucionar los problemas de calidad, ya que otros departamentos estaban implicados.

X No

Ingeniería

Célula A

¿Quién? Plazo

¿Aplicable a otros

procesos /

instalaciones?

· Explicar la manera de leer planos en APF semanal de Utillaje.

Personas que han participado en

el análisis:Marcos Martín, Álvaro Gonzalez, Pedro Delgado, Gonzalo Godoy, Manuel Huelva

Resolución de

la avería o

problema:

PUNTUAL: No hay solución para reparar el defecto de la cara en mal estado, pero sí se puede al menos utilizar la cara que está bien.

· ¿Quién la comunica a todos los operarios?

El jefe de fábrica a sus operarios y el jefe de calidad de utillaje a los suyos.

· ¿Quién revisa que se está haciendo correctamente?

El jefe de calidad de utillaje para la próxima fabricación de enero de 2017 en la que se inspeccionarán todas las piezas.

A MEDIO/LARGO PLAZO: Resolver las actuaciones reseñadas más abajo.

Calidad

Célula D01/01/2017

Por qué 4:

Por qué 5:

Descripción de

la avería o

problema

Estampa 3ª 3850L313B con huella fuera de medida:

· Un lado está correcto (desnivel de 0'5mm), pero el otro está completamente plano (sin desnivel). De un total de 4 estampas (8 caras), hay

1 mal, estando las otras 7 correctas.

Por qué 3:An

ális

is "

5 P

or

qu

és"

31/03/2017

28/02/2017

TRATAMIENTO

DE FALLAS

Nº Falla 16-108

Grupo

SubconjuntoD

MáquinaTipo de

falla

Hora

Hora

Inicio Avería /

Problema

Fin Avería /

Problema

Fecha

12/12/2016

Fecha

Célula

Causa raíz:

1) Condiciones proclives a provocar el error humano:

· Conexión informática de los Moriseiki inexistente, lo que obliga a meter el programa completo manualmente y cada vez.

· Escala del plano imperceptible y mala señalización de las cotas críticas (falta de "encuadre").

2) Fallo en los canales de comunicación:

· Mejorable actuación del operario al no comunicar la incidencia.

Acción 11) Puntualmente:

· Revisar y verificar stock fabricado en almacén de Hatebur 3.

¿Hay TF's anteriores de la misma avería o problema? Sí

Ingeniería

Célula A

28/02/2017Procesos

Célula D

A todos

los

planos

Ingeniería

Célula A31/01/2017

31/03/2017

31/01/2017

31/03/2017

Acción 5

5) Revisión y modificación de la HR para eliminar operación de "acabado":

· El proceso debería ser el siguiente:

- Corte (02), Torno (26), Tridimensional (50), Temple (61), Nitruración (62) y Taladro Erosivo

(12).

· De esta forma, disminuye la posibilidad de trasladar el error humano a las Células, pues el

control final lo hace la máquina Tridimensional que de forma automática, detectaría el problema.

Acción 7

2) Automatización de programas:

· Reestablecer de una vez la comunicación informática de los tornos, para poder introducir

todos los programas, de manera que se evite la programación manual.

Informática/

Dirección

General

7) Ingeniería Central FORJANOR:

07/02/2017

Acción 3

3) Modificar el plano:

· Encuadrar las cotas de espesor 38 y 39mm, así como las cotas de diámetro 142'1mm y

diámetro interior 38'5mm. ¡Exportable a la estampa de 2ª!

· Ampliar (hacer zoom) en la diferencia de cotas de 0'5mm entre 38 y 39.

Cierre Fecha: 28/06/2017 Cerrada por: Observaciones:Marcos Martín

31/03/2017A

estamp

a de 2ª

Efi

caci

a

Seguimiento:

Medición de

la eficacia:

1) Comprobar que este problema no ser vuelve a repetir en las próximas 5

estampaciones.

Ingeniería

Célula A07/04/2017

A

estamp

a de 2ª

Eficacia = Nº errores / Nº útiles chequeados

(deberá ser inferior al 10%)

Valor obtenido:

0,00%

Por qué 1:

1) Entendemos que se trata de un error humano en la operación de acabado del operario por un lado, que puede y debe ser resuelto:

· Éste ha refrentado 1 cara mal de un total de 8, seguramente la 1ª, ha corregido, pero no ha comunicado.

· El operario sólo ha tenido en cuenta la cota de 38 que es la que tiene menor tolerancia y no la de 39 que tiene tolerancia general.

2) Y por otra parte, también hay un error o una falta de comunicación.

Por qué 2:

1.1) En cuanto al error humano, se nos antojan varias razones:

· El plano está una escala en la que la diferencia de cotas mencionada, es prácticamente imperceptible. A tener en cuenta.

· No hay cotas encuadradas, que son las que dice nuestro estándar, que debemos controlar. A tener en cuenta.

· El operario tiene que generar el programa cada vez que mete una pieza, es decir, no está automatizado. A tener en cuenta.

· ¿Las condiciones de luz quizás no fuesen óptimas, cansancio, …? Parece que son adecuadas.

2.1) Y en cuanto a la "no comunicación":

· No hay procedimiento de comunicación y posiblemente "miedo a delatarse". A tener en cuenta.

No

31/01/2017A

estamp

a de 2ª

Acción 2

· Ejecutar dicho plan, de acuerdo a las responsabilidades asignadas.

P.Benedicto

Álvaro Glez.

Ingcélulas

Acción 6

· Elaborar plan "Requerimientos de mejora en documentación, información y procedimientos".

6) Plan de comunicación de calidad:

Acc

ión

par

a ev

itar

qu

e se

rep

ita

la a

verí

a o

pro

ble

ma

Acción 4

4) Mejora de ingeniería-proceso:

· Valorar la posibilidad de pasar el R1 en el fondo de la huella a R1'5, para eliminar 1 de las 6

herramientas que se necesitan en todo el proceso.

· Realizar campaña de comunicación de repercusión de la "no calidad" en la cadena productiva. Qcentral 31/03/2017

Ing/QCélula D

18/01: Probar con el personal de Moriseiki que hay venido, pues la conexión ya se ha efectuado.

31/01: Están ya todos conectados salvo los 2 nuevos, pero a éstos se les puede introducir un pen-drive. Falta por tanto "instrucción operativa" para implantación real.

08/02: Mañana se probarán permisos de escritura y se están terminando de habilitar los 2 tornos que faltaban.

15/02: Ya sólo falta habilitar los 2 tornos nuevos.

01/03: Seguimos igual. Escalado a JCR y OA.

21/03: Han venido los técnicos de la casa, pero no tenemos respuesta de ellos, salvo dudas de incompatibilidad.

29/03: Seguimos igual.

10/05: Recibida e instalada la comunicación por "puerto-serie". Faltra probar la comunicación "máquina-PC" entre el técnico de la máquina y nuestro informático.

24/05: Seguimos igual.

31/05: Seguimos igual.

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Reflexiones Experiencias Conclusiones

2) SECTOR AUTOMOCIÓN: CUBOS DE RUEDA

¿Qué observamos de nuevo? ¡Hay que trabajar en equipo!

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Reflexiones Experiencias Conclusiones

3) SECTOR SERVICIOS: INGENIERÍA AGRONÓMICA

¡Queremos mejoras nuestros RO’s! Tras un análisis inicial, los despilfarros estaban de nuevo en los costes de “No Calidad”. Definición del proyecto: Disminución de la “No Calidad a la 1ª”:

Definamos un ICP que nos permita comenzar a medir, ¿por qué la Administración rechaza nuestros proyectos y tenemos que “retrabajar”?

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Reflexiones Experiencias Conclusiones

3) SECTOR SERVICIOS: INGENIERÍA AGRONÓMICA

¿Cómo lo vamos a hacer? ¡Aprendiendo a trabajar en equipo!

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Clausura Técnica 09 de noviembre de 2018

Cádiz

CONCLUSIONES

Manuel Huelva Giménez de Aragón JIDOKA INGENIEROS

[email protected]

VII CONGRESO LEAN MANAGEMENT

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Reflexiones Experiencias Conclusiones

LA CALIDAD EN LEAN MANAGEMENT:

¡Demos a la Calidad el lugar que merece!

S – Q – E - C

¡Aprendamos a TRABAJAR EN EQUIPO!

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¡Muchas gracias!