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Propuesta de metodologí de integraciónlean manufacturing. implementación
en empresa de manufactura
Title Propuesta de metodologí de integración lean manufacturing.implementación en empresa de manufactura
Issue Date 2010-05-01
Publisher Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Item Type Tesis de maestría
Downloaded 02/10/2018 16:56:50
Link to Item http://hdl.handle.net/11285/571065
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
CAMPUS MONTERREY
ESCUELA DE INGENIERIA Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION
PROGRAMA DE GRADUADOS EN INGENIERÍA
“PROPUESTA DE METODOLOGÍA DE INTEGRACIÓN LEAN
MANUFACTURING. IMPLEMENTACIÓN EN EMPRESA DE MANUFACTURA”
TESIS
PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO ACADEMICO DE:
MAESTRO EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN SISTEMAS DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD
POR:
MANUEL ALONSO CASTRO DAVILA
MONTERREY, N.L. MAYO 2012
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
CAMPUS MONTERREY
ESCUELA DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PROGRAMA DE GRADUADOS EN INGENIERÍA
Los miembros del comité de tesis recomendamos que el presente proyecto de tesis presentado por Manuel Alonso Castro Dávila sea aceptado como requisito parcial para obtener el grado académico de:
MAESTRO EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN SISTEMAS DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD
Comité de Tesis:
Dr. Mohammad Reza Azarang Esfandiari Asesor
M.C. Alberto Enrique Novau Dalmau IV Sinodal
Aorobado:
Aprobado: Dr. Neale Ricardo Smith Cornejo
Director - Maestría en Ciencias con Especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad
Mayo 2012
PROPUESTA DE METODOLOGÍA DE INTEGRACIÓN LEAN MANUFACTURING. IMPLEMENTACIÓN EN EMPRESA DE MANUFACTURA
POR:
MANUEL ALONSO CASTRO DAVILA
TESIS
PRESENTADA AL PROGRAMA DE GRADUADOS EN INGENIERÍA
ESTE TRABAJO ES REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO ACADEMICO DE MAESTRO EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN
SISTEMASDE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
MAYO 2012
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
4
Índice
Índice de Figuras ........................................................................................................................................... 6
Índice de Tablas ............................................................................................................................................ 7
Capítulo 1. Introducción................................................................................................................................ 8
Resumen ................................................................................................................................................... 8
Introducción .............................................................................................................................................. 8
Antecedentes ........................................................................................................................................ 8
Planteamiento Del Problema ................................................................................................................ 8
Objetivos Generales .................................................................................................................................. 9
Objetivos Específicos ................................................................................................................................ 9
Preguntas De Investigación ..................................................................................................................... 10
Justificación ............................................................................................................................................. 10
Contexto De La Investigación .................................................................................................................. 10
Definición De Variables ........................................................................................................................... 10
Alcances Y Limitaciones Del Estudio ....................................................................................................... 11
Metodología ............................................................................................................................................ 11
Capítulo 2. Lean Manufacturing .................................................................................................................. 12
Introducción ............................................................................................................................................ 12
Orígenes .................................................................................................................................................. 12
Filosofía ................................................................................................................................................... 13
Objetivos de Lean Manufacturing ........................................................................................................... 13
Principios ................................................................................................................................................. 14
Desperdicio ............................................................................................................................................. 15
Herramientas .......................................................................................................................................... 15
5S: ........................................................................................................................................................ 16
Trabajo estandarizado ........................................................................................................................ 19
Sistemas pull ....................................................................................................................................... 19
Producción en flujo ............................................................................................................................. 20
Sistemas kanban ................................................................................................................................. 21
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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Control visual ...................................................................................................................................... 24
Producción nivelada (heijunka). .......................................................................................................... 25
Mantenimiento productivo total (TPM) ............................................................................................. 26
Sistemas de cambios rápidos (SMED) ................................................................................................. 28
Mejora continua (kaizen). ................................................................................................................... 30
Poka-Yoke............................................................................................................................................ 31
Automatización humanística (Jidoka) ................................................................................................. 34
Value Stream Mapping ....................................................................................................................... 35
Celdas de manufactura ....................................................................................................................... 39
Indicadores Lean ..................................................................................................................................... 41
Capítulo 3. Metodologías de implementación. .......................................................................................... 42
Metodología de Liker .............................................................................................................................. 42
Metodología de Tapping ......................................................................................................................... 46
Metodología del MIT ............................................................................................................................... 49
Metodología Propuesta .......................................................................................................................... 55
Capítulo 4. Implementación ........................................................................................................................ 60
Descripción de la empresa ...................................................................................................................... 60
Metodología empleada en la empresa ................................................................................................... 61
Metodología Aplicada ............................................................................................................................. 67
Descripción de la cadena de valor seleccionada. ................................................................................ 67
Descripción de los procesos. ............................................................................................................... 67
Análisis de la demanda ....................................................................................................................... 69
Mapeos ............................................................................................................................................... 72
Trabajo Estandarizado ........................................................................................................................ 76
Capítulo 5. Conclusiones ............................................................................................................................. 84
Futuras líneas de investigación ............................................................................................................... 86
Bibliografía .................................................................................................................................................. 87
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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Índice de Figuras
Figura 1. Las 5’s visibles (Hirano, 1990) ...................................................................................................... 18
Figura 2. Tipos de Kanban (Hirano, 1990) ................................................................................................... 23
Figura 3. Remaining internal tasks may be simplified, shortened and done in parallel (King, 2009) ......... 29
Figura 4. Diagrama de flujo recomendado para implementación de prueba y error (Manivannan, 2007)33
Figura 5. Ejemplo de mapa de estado actual. (Serrano Lasa, de Castro, & Ochoa Laburu, 2009) ............. 37
Figura 6. Ejemplo de mapa de estado futuro. (Serrano Lasa, de Castro, & Ochoa Laburu, 2009) ............. 38
Figura 7. Distribución Producto-Cantidad de los diversos tipos de celdas de manufactura (Hales &
Muther, 2002). ............................................................................................................................................ 40
Figura 8. Pirámide “4P”del modelo Toyota (Toledano de Diego, Sierra, & García, 2009) .......................... 42
Figura 9. Metodología de Tapping. (Tapping, Luyster, & Shuker, 2002). ................................................... 46
Figura 10. Hoja de ruta para una transición “Lean” (Bozdogan, Milauskas, Mize, Nightingale, Taneja, &
Tonaszuck, 2000) ........................................................................................................................................ 49
Figura 11. Metodología Propuesta. Elaboración Propia ............................................................................. 55
Figura 12. Pensamiento lean. Elaboración Propia ...................................................................................... 55
Figura 13. Enfocarse en la cadena de valor. Elaboración Propia ................................................................ 56
Figura 14. Compromiso. Elaboración Propia .............................................................................................. 56
Figura 15. Contexto actual y futuro. Elaboración Propia ............................................................................ 57
Figura 16. Proceso de Mejora. Elaboración Propia ..................................................................................... 58
Figura 17. Monitoreo y perfeccionamiento. Elaboración Propia................................................................ 59
Figura 18. Pilares de la Innovación en SISAMEX (SISAMEX, 2011) ............................................................. 60
Figura 19. Tipos de innovación (SISAMEX, 2011) ........................................................................................ 60
Figura 20. Metodología empleada por la empresa. Elaboración Propia .................................................... 61
Figura 21. Elementos del trabajo Estandarizado. Elaboración Propia. ....................................................... 63
Figura 22. Ejemplo de grafico Yamazumi. Elaboración propia. .................................................................. 64
Figura 23. Formato de línea de tabla de combinación del trabajo estandarizado. Elaboración Propia. .... 65
Figura 24. Simbología empleada en el mapa de trabajo estandarizado. Elaboración propia. ................... 65
Figura 25. Metodología de Mejora Continua en la empresa. Elaboración Propia. ..................................... 66
Figura 26. Mapeo del estado actual. Elaboración Propia. .......................................................................... 72
Figura 27. Mapa del estado futuro. Elaboración propia ............................................................................. 74
Figura 28. Mapa Target. Elaboración Propia ............................................................................................... 75
Figura 29. Yamazumi de soportes de freno. Elaboración Propia. ............................................................... 79
Figura 30. Hoja de capacidad de Maquina. Elaboración Propia ................................................................. 80
Figura 31. Tabla de combinación del Trabajo Estandarizado. Elaboración Propia. .................................... 81
Figura 32. Mapa del Trabajo Estandarizado. Elaboración Propia ............................................................... 82
Figura 33. Método de Trabajo Estandarizado. Elaboración Propia. ........................................................... 83
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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Índice de Tablas
Tabla 1. Producción para el mes de Septiembre. Elaboración Propia ........................................................ 69
Tabla 2. Producción para el mes de Octubre. Elaboración Propia .............................................................. 70
Tabla 3. Producción para el mes de Noviembre. Elaboración Propia ......................................................... 70
Tabla 4. Producción para el mes de Diciembre. Elaboración Propia .......................................................... 70
Tabla 5. Producción para el mes de Enero. Elaboración Propia ................................................................. 71
Tabla 6. Porcentaje de producción mensual por familias. Elaboración Propia .......................................... 71
Tabla 7. Porcentaje mensual de producción para la familia QP. Elaboración Propia ................................. 71
Tabla 8. Muestreo de Tiempos de Ciclo. Elaboración propia. .................................................................... 77
Tabla 9. Actividades Periódicas por operación. Elaboración Propia ........................................................... 78
Tabla 10. Tiempo destinado por las actividades periódicas por pieza. Elaboración Propia. ...................... 78
Tabla 11. Muestreo de Cambio de Modelo. Elaboración Propia. ............................................................... 79
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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Capítulo 1. Introducción
Resumen La integración del modelo de implementación Lean Manufacturing se hace en base a las metodologías
“Liker”, “Tapping” y la propia de Massachusetts Institute of Technology (MIT) y tomando como base
diferentes propuestas de autores que sugieren ciertos factores críticos para una ejecución exitosa, a
través una revisión bibliográfica y recopilación de información referente a las Metodologías Lean
Manufacturing.
En base a la ejecución de un proyecto de mejora en una empresa de manufactura se desea poner en
práctica la metodología propuesta y así conocer los resultados de su implementación.
Introducción
Antecedentes
El éxito de una empresa no importa de qué rama esta sea se verá marcado por la efectividad con la que
desarrolla los productos o servicios que ofrece además de su habilidad para identificar las necesidades
de sus clientes y de la velocidad con la que actúa en respuesta a las mismas. Existen diversidad de
programas de mejora, sin embargo actualmente los aplicados son Manufactura Esbelta (Lean
Manufacturing) y Seis Sigma. Cada uno de ellos ofrece diversas ventajas o beneficios sobre el otro.
A través de Lean Manufacturing se establece una esbeltez en los procesos de manufactura eliminando
desperdicios, removiendo los pasos que no generan valor, entre otros pasos. Conduce a un
mejoramiento continuo en calidad, costo y rapidez de respuesta, que son factores clave en la
satisfacción total del cliente. El concepto Lean Manufacturing está asociado a lograr hacer eficientes y
de calidad los sistemas actuales. Lean Manufacturing combina los mejores conceptos y dispositivos
encontrados por el hombre: la habilidad de reducir costos por unidad, dramáticamente mejor calidad y
al mismo tiempo provee una más amplia variedad de productos y además de ofrecerles a los
trabajadores retos continuos e inclusive satisfacciones.
Con la integración de las metodologías de Lean Manufacturing, se puede favorecer de forma importante
el éxito de los programas de mejora de las empresas. Los conceptos de Lean Manufacturing van
cambiando no solo con la manera en que se hacen las cosas, sino también a través del destino de la
compañía y las naciones, como viven, trabajan y piensan las personas.
Una compañía que desea elevar sus niveles de productividad debe cambiar antes su cultura, empezando
por los empresarios que las dirigen.
Planteamiento Del Problema
Hoy en día en mayor o menor grado, dependiendo del sector industrial, las empresas de manufactura
están siendo presionadas por sus clientes, con requerimientos de rapidez en tiempos de entrega,
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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desarrollo e innovación de nuevos productos, entregas en lotes pequeños más frecuentes y con mayor
variedad de productos, precios con tendencia decreciente, cero defectos en calidad y confiabilidad y en
ocasiones fabricación a la medida.
Debido a que la demanda de productos es cada vez más, aumenta el compromiso que una empresa
adquiere con sus clientes, por lo cual debe de mantenerse en una mejora continua que asegure mejores
productos, y por consiguiente, su permanencia en el mercado.
A causa de la estructura de las compañías y de sus problemas particulares se requiere que cualquier
problema sea resuelto lo más pronto posible, ocasionando en la mayoría de los casos que las soluciones
propuestas no sean las adecuadas o peor aún su desarrollo sea obstaculizado por diversos factores,
impidiendo la adopción de una filosofía o metodologías que podrían favorecer para hacer más eficiente
las operaciones o procesos cotidianos.
Algo en lo que muchas empresas han caído, es en trabajar con bajos niveles de eficiencia y tienden a
tener los desperdicios por todos lados a los cuales están acostumbrados. Cada ineficiencia o defecto
producido en la industria al final llegara al cliente, perjudicando la percepción de este hacia la compañía
y a sus productos, pero si se evitan esos defectos antes de salir de la fábrica, se beneficiara en la
productividad de la empresa, al reducir diversidad de costos y mejorando la confianza del cliente a la
compañía.
La selección de los métodos o filosofías correctas para implementar una mejora óptima estará de
acuerdo a las aspiraciones de cada compañía. En este sentido, las diversas metodologías Lean
Manufacturing tomadas en cuenta, son de las más sobresalientes por lo cual se debe elaborar la
integración que favorezca a la compañía, subsanando las debilidades, y sustentando fortalezas de cada
una.
Objetivos Generales Desarrollar en base a una revisión bibliográfica una metodología para la implementación Lean
Manufacturing que integre las mejores prácticas de diversas metodologías.
Desplegar una implementación Lean Manufacturing a través de un proyecto en la empresa de
manufactura seleccionada. Presentar la metodología propuesta y en base a la decisión de la empresa
implementar las actividades en base a la Metodología Lean designada consiguiendo propuestas de
mejora para el área de trabajo seleccionada.
Objetivos Específicos Diseño de una metodología que integre los aspectos más relevantes de diversas metodologías Lean
Manufacturing como herramientas de para la mejora de una empresa.
Ampliar el alcance de la investigación a través de una fase práctica en una empresa de manufactura a
través del desarrollo de un proyecto de mejora Lean
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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Proponer acciones de mejora a un caso real a través de un modelo Lean Manufacturing.
Preguntas De Investigación ¿Es posible la integración de diversas metodologías Lean Manufacturing con el fin de aprovechar las
ventajas de cada una de ellas y constituirlas en una sola?
¿Es posible llevar a su práctica la metodología Lean Manufacturing propuesta en una empresa de
manufactura?
Justificación En un mundo tan competitivo como lo es en la actualidad, la mejora continua y el aumento de la
competitividad entre compañías es factor clave para proteger el mercado con el que se cuenta, a través
de la innovación de nuevos productos y lograr mayores niveles de productividad, determinado por las
exigencias cada vez más altas del cliente, y de la necesidad de reducir los costos de producción, por lo
tanto se justifica la integración para tener a menor costo una mayor calidad.
Todas las empresas buscan el incremento de las utilidades, y lo hacen estableciendo programas de
reducción de costos o a través del incremento de ventas. La implementación de las metodologías de
Lean Manufacturing favorecen al incremento de la productividad de las empresas al desarrollar pocos
proyectos, pero con tiempos más efectivos y mayor reducción de defectos.
Con la aplicación de Lean Manufacturing como filosofía es posible la reducción de desperdicios y de esta
manera se incrementa la capacidad de las compañías.
No solamente es el conocimiento de dichas metodologías lo que determina su importancia, sino a través
de la implementación de dicha integración es posible observar la importancia que representan cada una
como método de mejora de la productividad de las compañías.
Contexto De La Investigación Se desarrollara un modelo de implementación basado en investigación bibliográfica y modelos de
implementación en empresas, posteriormente a través de una fase practica se aplica en una empresa
del ramo automotriz para verificar su impacto en los procesos que se lleven a cabo dentro de la línea de
producción selecciona.
Definición De Variables La variable independiente del proyecto sería la aplicación del modelo de integración de las filosofías Lean Manufacturing. Debido a que se pretende mejorar los procesos de la línea de producción seleccionada y/o optimizar sus indicadores seleccionados para el estudio en el que será aplicada la metodología, estos serán nuestras
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variables dependientes. Después de un análisis detallado (de acuerdo al modelo de Lean Manufacturing adaptado a las necesidades de la empresa) permitirían una mejora en las variables dependientes.
Alcances Y Limitaciones Del Estudio La aplicación del modelo propuesto será en una sola área o puesto determinado por la misma empresa
en la cual se desarrolla la presente.
La investigación no se limita solo a la integración de las metodologías de Lean Manufacturing, sino que
además deberá de incluir una fase práctica con el desarrollo de un proyecto en la empresa.
Considerando el tiempo como un factor clave para el desarrollo del trabajo de investigación, y debido a
que la atención requerida por las herramientas de Lean Manufacturing, las cuales implican capacitación
y conocimiento por parte de todo el personal involucrado, se deberá de tener especial cuidado ya que
se encuentra sujeto a la disponibilidad de la empresa de la implementación de la mejoras propuestas y
del tiempo con el que se cuente. Por lo tanto, para el desarrollo de la tesis, se indicara en qué parte de la
aplicación se encuentra y los resultados obtenidos hasta el momento y el camino que debería seguir.
Metodología Esta metodología implementada en la empresa estará sujeta a las indicaciones y especificaciones de la
misma, así como del proceso o línea de producción asignada por la compañía.
La selección de muestra estará conformada por la cantidad de información requerida según el proceso
seleccionado. La muestra deberá de ser la adecuada para determinar las métricas a evaluar en dicho
proceso y así medir resultados implementación del modelo de integración.
La recolección de datos deberá ser de manera personal o de ser necesario debido a la localización de la
empresa, instruir a personal para tomar dicha información siguiendo un proceso estandarizado.
Los datos obtenidos deberán de ser analizados e interpretados con base a software computacional
como puede ser el uso del software “minitab” o algún otro software de apoyo para el procesamiento de
la información.
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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Capítulo 2. Lean Manufacturing
Introducción El término Lean fue acuñado por un grupo de estudio del Massachusetts Institute of Technology para
analizar en el nivel mundial los métodos de manufactura de las empresas de la industria automotriz. El
grupo destacó las ventajas de manufactura del mejor fabricante en su clase (la empresa automotriz
japonesa Toyota) y denominó como Lean Manufacturing al grupo de métodos que había utilizado desde
la década de los años sesenta y que posteriormente se afinó en la década de los setenta con la
participación de Taiichi Onho y Shigeo Shingo, con objeto de minimizar el uso de recursos a través de la
empresa para lograr la satisfacción del cliente, reflejado en entregas oportunas de la variedad de
productos solicitada y con tendencia a los cero defectos. El estudio demuestra que la Manufactura
Esbelta usa menos de cada cosa en la planta, menos esfuerzo humano, menos inversión en inventarios
de materiales y herramentales, menos espacio y menos horas de ingeniería para desarrollar un nuevo
producto (Womack, Jones, & Roos, 1990).
Manufactura Esbelta son varias herramientas que ayudan a eliminar todas las operaciones que no le
agregan valor al producto, servicio y a los procesos, aumentando el valor de cada actividad realizada y
eliminando lo que no se requiere; reduce desperdicios y mejora las operaciones, basándose siempre en
el respeto al trabajador. En un segundo enfoque, se considera el “flujo de Producción” a través del
sistema y no hacia la reducción de desperdicios. (Liker, 2004). La manufactura esbelta puede
considerarse como una estrategia de producción, compuesta por varias herramientas administrativas
cuyo principal objetivo es ayudar a eliminar todas las operaciones que no le agregan valor al producto
(bien tangible o servicio) y a los procesos, reduciendo o eliminando toda clase de desperdicios y mejorar
las operaciones en un ambiente de respeto al trabajador. En la literatura existente no ha habido acuerdo
en la definición de este término. Algunos autores la asocian con operaciones basadas en tecnologías
avanzadas, otros lo tratan como filosofías gerenciales y otros como sistemas modernos de producción
de clase mundial. Incluso hay autores quienes trabajan indistintamente los términos Lean production y
Lean Manufacturing.
El sistema de producción Lean es un sistema de negocios que sirve para organizar y administrar el
desarrollo, la operación, proveedores y relaciones con los clientes de los productos. Este sistema
requiere menos esfuerzo de la gente, menos espacio, menos capital y menos tiempo para hacer los
productos con menos defectos (Villaseñor Contreras, 2007).
Orígenes Para Ballesteros Silva (2008) los inicios de la manufactura esbelta no se centran solamente en Toyota. Se
debe reconocer que Henry Ford, con su sistema de producción Ford, contribuyó en parte con este
proceso, pero fue Sakichi Toyoda, visionario e inventor, fundador con su hijo Kiichiro de la Corporación
Toyota Motor Company en 1930, quien implementó la técnica Justo a Tiempo como una filosofía de los
sistemas modernos de producción. En esta empresa siempre se ha pensado en cómo enseñar y reforzar
el sistema que llevó a los fundadores de la compañía a trabajar para innovar y pensar acerca de los
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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factores actuales que constituyen los problemas. En esta empresa se comenzó un proceso para mejorar
los niveles de productividad, entregando productos de alta calidad, con costos bajos, tiempos de
entrega cortos y flexibilidad. Después funcionarios de Toyota realizaron benchmarking en las plantas de
Ford en los Estados Unidos e implementaron el “sistema jalar” en su empresa. Esta es la base del justo a
tiempo que se complementa con otro componente llamado jidoka (hacerlo con calidad). Años más
tarde, Toyota aplicó las enseñanzas de W. Edwards Deming, pionero americano de la calidad, quien
estimuló a los japoneses a que adoptaran el sistema para resolución de problemas conocido como Ciclo
Deming o Ciclo de Planear – Hacer – Revisar – Actuar, como soporte para el mejoramiento continuo,
conocido como Kaizen.
El Kaizen se ha convertido en una filosofía integral que procura la perfección y el mantenimiento del
sistema de Producción en Toyota, el cual contribuye significativamente a alcanzar la meta de “Lean” que
consiste en eliminar todos los desperdicios en el proceso. En la década de los sesenta el sistema de
producción Toyota emerge como una filosofía poderosa que todo negocio debía aprender. Cuando
ocurre la crisis petrolera en 1973 y Toyota se destacaba por encima de las demás compañías, el gobierno
japonés intenta copiar el modelo y pasarlo a las demás empresas. Las capacitaciones continúan y solo en
año 1990 surge el término producción esbelta, citado en el libro “The machine that changed the World”.
La máquina que cambió el mundo en español (Womack, Jones, & Roos, 1990).
Filosofía El sistema de Manufactura Esbelta ha sido definida como una filosofía de excelencia en manufactura,
basada en:
La eliminación planeada de todo tipo de desperdicio
El respeto por el trabajador
La mejora consistente de Productividad y Calidad.
Objetivos de Lean Manufacturing Por lo expuesto anteriormente se puede inferir que los objetivos de la manufactura esbelta son:
Objetivos generales: Implantar una filosofía de mejoramiento continuo que le permita a las
organizaciones reducir sus costos, mejorar o renovar los procesos y eliminar los desperdicios,
obteniendo productos que aumenten la satisfacción de los clientes, que cumplan con sus
requerimientos y especificaciones y generen un razonable margen de utilidad a las empresas.
Por otra parte, la manufactura esbelta proporciona herramientas administrativas para que las
compañías sobrevivan en un mercado global que exige productos de excelente calidad, entregas rápidas
a más bajo precio y en la cantidad requerida por los clientes.
Objetivos específicos (Niño Luna & Bednarek, 2010):
Reducir la cadena de desperdicios en el sistema de producción.
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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Reducir el inventario y el espacio en el área de producción.
Crear sistemas de producción más robustos y flexibles.
Crear sistemas apropiados de entrega de materiales.
Mejorar las distribuciones de planta para aumentar la flexibilidad.
Principios Womack & Jones (2003) en su libro “Lean Thinking”, hablan de estos principios de la siguiente manera.
1. Define el Valor desde el punto de vista del cliente: La mayoría de los clientes quieren comprar una
solución, no un producto o servicio. Identificar lo que el cliente desea actualmente, y por lo que se
encuentra dispuesto a pagar. Para hacer esto, la organización esbelta hace una inversión de tiempo y
recursos para lograr el entendimiento de la aplicación final del producto que provee, con el fin de
descubrir el valor derivado de éste por el consumidor en términos del producto o servicio.
2. Identifica la cadena de Valor: La organización necesita conocer, cual es el proceso que sigue para el
diseño de productos, el desarrollo, manufactura, distribución y ventas para satisfacer las necesidades
del cliente, como funciona la cadena de suministro, cuáles son sus capacidades, y donde están los
desperdicios (Wood, Stride, Wall, & Clegg, 2004).
Eliminar desperdicios encontrando pasos que no agregan valor, algunos son inevitables y otros son
eliminados inmediatamente.
El Flujo de valor, es el conjunto de todas las acciones específicas requeridas para pasar un producto
específico (bien o servicio, o una combinación de ambos) por las 3 tareas de gestión criticas de cualquier
empresa: la tarea de solución de problemas que se inicia en la concepción, sigue en el diseño detallado e
ingeniería, hasta su lanzamiento a la producción; la tarea de gestión de la información que va desde la
recepción del pedido a la entrega, a través de una programación detallada, y la tarea de transformación
física, con los procesos existentes desde la materia prima hasta el producto acabado en manos del
consumidor.
3. Crea Flujo: Haz que todo el proceso fluya suave y directamente de un paso que agregue valor a otro,
desde la materia prima hasta el consumidor. Una vez especificado el concepto de valor de manera
precisa, que se ha descrito el flujo de valor y se ha eliminado el despilfarro evidente, el siguiente paso es
hacer que fluyan las etapas creadoras de valor que quedaron.
4. Que el valor fluya “jalado” por el cliente: Una vez hecho el flujo, serán capaces de producir por
órdenes de los clientes en vez de producir basado en pronósticos de ventas a largo plazo. Los sistemas
Lean, pueden fabricar en cualquier combinación cualquier producto que se esté produciendo
actualmente, para que así la demanda cambiante pueda ser ajustada de forma inmediata. (Sánchez
Escobedo, 2007).
5. Persiga la perfección: Una vez que una empresa consigue los primeros cuatro pasos, se vuelve claro
para aquellos que están involucrados, que añadir eficiencia siempre es posible. Posiblemente el
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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estímulo más importante para la perfección es la transparencia, el hecho de que en un sistema Lean
todas las partes involucradas puedan ver todo de forma que resulta más fácil descubrir mejores
metodologías para creación de valor. Se produce además un feedback instantáneo y positivo para
empleados que hacen mejoras (Sánchez Escobedo, 2007).
Desperdicio Toyota ha identificado a través del tiempo siete clases de desperdicio que no agregan valor al proceso
de manufactura o la generación de un determinado servicio. Por lo tanto se debe eliminar todo aquello
que no agrega valor y por lo cual el cliente no está dispuesto a pagar (Villaseñor Contreras, 2007).
Inicialmente Taiichi Ohno, identificó siete tipos de desperdicio, y luego Womack y Jones, agregaron un
octavo desperdicio, llamándole diseño de bienes y servicios, a continuación se describen brevemente los
siete primeros principios (Liker, 2004):
1. Sobreproducción: No se deben producir artículos para los que no existen órdenes de
producción. El producto sólo se debe elaborar cuando el consumidor lo requiera. Así se puede
reducir el inventario de materiales y sus respectivos costos.
2. Espera: se debe evitar que los operadores esperen observando a las máquinas o esperan la
entrega de recursos como herramientas, materiales o partes. Es aceptable que en ocasiones la
máquina espere al trabajador pero no a la inversa.
3. Transportes innecesarios: todos los recorridos innecesarios durante el proceso de producción se
deben minimizar o eliminar.
4. Sobre procesamiento o procesamiento incorrecto: se debe tener claridad en conocer muy bien
los métodos de trabajo y los requerimientos de los clientes para evitar procesos innecesarios,
que son responsables de los incrementos en los costos de producción.
5. Inventarios: Todos sabemos que el exceso de inventario tanto de materia prima, de productos
en proceso y de producto terminado causan largos tiempos de entrega, alto riesgo de
obsolescencia de los productos, deterioro de los artículos, elevados costos de transporte,
almacenamiento y retrasos. Esta situación permite que el inventario oculte problemas como
producción desnivelada, entregas a destiempo por parte de los proveedores, defectos, tiempos
ociosos de los equipos y largos tiempos de preparación, sin desconocer que se requiere personal
para cuidarlo, controlarlo y entregarlo cuando sea necesario.
6. Movimientos innecesarios: cualquiera que sea el movimiento efectuado por el personal durante
sus actividades como observar, buscar, acumular partes, herramientas siempre que no tenga
nada que ver con la actividad productiva se convierte en un desperdicio que se debe eliminar.
7. Productos defectuosos o retrabajos: la producción de partes defectuosas, las reparaciones o
reprocesos, los reemplazos en la producción e inspección demandan dedicación de tiempo y
esfuerzo que se pueden utilizar para realizar labores que agregan valor al producto.
Herramientas La siguiente lista contiene las principales herramientas que pueden ser implementadas dentro de la
organización:
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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5S
Trabajo estandarizado
Sistemas pull
Producción en flujo
Sistemas kanban
Control visual
Producción nivelada (heijunka)
Mantenimiento productivo total (TPM)
Sistemas de cambios rápidos (SMED)
Mejora continua (kaizen)
Poka-Yoke
Automatización humanística (Jidoka)
Value Stream Mapping
Enseguida se dará explicación a cada una de las herramientas:
5S:
Parte del reconocimiento de que mucho del desperdicio en los procesos radica en una mala
organización del espacio de trabajo. Las 5S’s son cinco palabras japonesas que significan: Seiri (Separar),
Seiton (Ordenar e Identificar), Seiso (Limpieza), Seiketsu (Estandarizar), Shitsuke (Sistematizar o
disciplina) (Hirano, 1990). A continuación se presenta el significado de cada una de las 5S’s:
Significado de las 5’s
Seiri (Separar):
Clasificar todos los objetos del área de trabajo y remover todos los objetos innecesarios.
El significado apropiado de organización es distinguir claramente lo que se necesita y que se tendría que
conservar, y a su vez determinar lo que no se necesita y que se tendrá que descartar (Lucio Mendoza,
2006).
Para llegar a esta eliminación de materiales, herramienta o cualquier otro objeto dentro de la empresa,
se debe de iniciar con la revisión de éstas y saber así que se encuentra en la empresa con el fin de
seleccionar las que no se utilizan, no funcionan o las cantidades insuficientes e ir desechándolas ya sea
de manera inmediata o por medio de etiquetas que las identifique como innecesarias para que se vayan
desechando hasta que no haya ninguna etiqueta en la empresa, lo que indica que ya no hay algo que
sobra en la empresa, que solo esta lo que debe de estar, es decir, lo necesario (Reyes de la Cruz, 2005).
Seiton (Ordenar e Identificar):
Arreglar los artículos necesarios para lograr un acceso fácil y eficiente y para mantenerlos en esa forma.
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El orden siempre acompaña la clasificación. Una vez que todo está clasificado y se tiene solo lo que se
necesita, entonces debemos clarificar donde pertenece cada artículo u objeto para que cualquiera
pueda ubicarlo y regresarlo al mismo lugar sin ningún inconveniente (Lucio Mendoza, 2006).
Seiso (Limpieza):
Limpiar todo., mantener limpio y usar la limpieza para asegurar que tu área y equipo se mantengan
como debe de ser.
En la fábrica, Limpieza está muy relacionada con el proporcionar productos de calidad. Lo básico es
barrer el piso y eliminar suciedad de la maquinaria. La limpieza debe estar integrada a los programas de
mantenimiento, con esto podemos contribuir con el alargamiento de la vida útil de los equipos, prevenir
descomposturas, mejorar el rendimiento y aprovechar la capacidad de la maquinaria, entre otros. Todos
deben estar directamente involucrados en sus áreas en el tema de la limpieza, no hay mejor persona
que pueda contribuir a la limpieza de una máquina que quien la esté operando, no debiera existir una
separación entre operarios y técnicos de mantenimiento si no una combinación o fusión de ambas
partes (Lucio Mendoza, 2006).
Seiketsu (Estandarizar):
Crear guías para mantener el área organizada, ordenada y limpia y hacer los estándares visuales y
obvios.
En esta etapa o fase de aplicación (que debe ser permanente), son los trabajadores quienes adelantan
programas y diseñan mecanismos que les permitan beneficiarse a sí mismos. Para generar esta cultura
se pueden utilizar diferentes herramientas, una de ellas es la localización de fotografías del sitio de
trabajo en condiciones óptimas para que pueda ser visto por todos los empleados y así recordarles que
ese es el estado en el que debería permanecer, otra es el desarrollo de unas normas en las cuales se
especifique lo que debe hacer cada empleado con respecto a su área de trabajo (Reyes de la Cruz,
2005).
Shitsuke (Sistematizar o disciplina):
Educar y comunicar para asegurar que todos siguen los estándares de las 5S’s. Conocida también como
disciplina consiste en crear el hábito de manera en que se mantenga la empresa libre de artículos
innecesarios, ordenas y limpia con el fin de crear procedimientos establecidos que se hagan un hábito
que logre garantizar la permanencia en la empresa.
Es el último paso de las 5´S y es en donde se quiere lograr mantener todos a los pasos anteriores. Solo si
se implanta la disciplina y el cumplimiento de las normas y procedimientos ya adoptados se podrá
disfrutar de los beneficios que ellos brindan (Reyes de la Cruz, 2005).
La metodología de implementación de estos cinco pasos, de acuerdo a Hirano (1990) es:
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Figura 1. Las 5’s visibles (Hirano, 1990)
El problema real concierne en el modo de preguntar las formas de despilfarro o problemas que
pertenecen al taller tal, es decir, ver el problema tal como es, y como lo son en la fábrica y no en cuanto
a los métodos de mejora. Una vez que se resuelve este problema, se sigue tratando con cualquier
problema que ocurra a continuación. La metodología utilizada para reconocer los tipos de despilfarro se
llama: control visual, mientras que las 5s son el fundamento para la mejora, las “5s visibles” son lo que
hace que las 5s se preserven (Hirano, 1990).
A continuación se mencionan algunos de los beneficios de la implementación de las 5S (Lucio Mendoza,
2006):
1. Mantener sitios libres de objetos inservibles o en exceso
2. Disminuir el desperdicio
3. Mejorar el nivel de seguridad personal
4. Tener todas las cosas organizadas, lo que contribuye a la eficiencia
5. Mantener un nivel óptimo de limpieza en todas las instalaciones
Disciplina:
simbolos 5s
tableros lemas 5s
pegatinas 5s
listas de chequeos 5s
respuesta 5s
informes de patrullas 5s
fotografias 5s
Mapa 5s
Arreglo apropiado:
estrategia de trajetas rojas:
- inventariocon tarjeta roja.
- maquinas con tarjeta roja
- es+pacio no usado con tarjeta roja
Orden:
estrategia tableros señales:
- indicadores de localizacion.
- indicadores elemento.
- indicadores cantidad.
organizacion codigo color.
organizacion esquemas.
Limpieza:
lista de chequeo, inspeccion limpieza
Estado de limpieza:
lista de chequeos 5 puntos:
- chequeo 5 puntos de arreglo apropiado.
- chequeo 5 puntos orden.
- chequeo 5 puntos limpieza.
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6. Desarrollar hábitos personales saludables
7. Fortalecer nuestro nivel de auto-control
Trabajo estandarizado
Es un estándar que muestra la forma más fácil, efectiva y segura de hacer el trabajo que conocemos
hasta ahora. Propicia el involucramiento de los trabajadores (ellos lo hacen); Estabilizando el o los
procesos mejorando y haciendo predecible la calidad, costo, tiempo, seguridad, entre otros. A través del
trabajo estandarizado, se registra el aprendizaje organizacional, Sirviendo como base para el
entrenamiento de nuevos operadores. Provee las bases para la mejora delimitando el inicio y fin de cada
tarea y la secuencia a realizar, inclusive facilita auditorías para solución de problemas y además
Facilitando la contratación de las mejoras. (Hirano, 1990).
La información entonces se convierte en una representación gráfica que muestra lo que el trabajador y
las máquinas están haciendo a lo largo de un ciclo de trabajo.
Según Calleros Martínez (2005) se define como la secuencia en que las tareas han sido organizadas
eficientemente. El objetivo es comunicar claramente al operador exactamente cómo debe ser realizado
el trabajo. La variabilidad y la ineficiencia que a esta acompaña se reducen a través de un análisis
científico de las operaciones, y mediante la eliminación de ajustes, búsqueda de herramientas y piezas,
el exceso de movimientos, el doble manejo, y la mejora en la ergonomía.
Hojas de rutina con operaciones estandarizadas se utilizan para mostrar la relación de tiempo entre el
trabajador(es) y el sistema de manufactura. La información requerida para crear la hoja de rutina son: el
tiempo que tarda un trabajador a caminando entre los procesos, tiempos de procesamiento de la
maquinaria y los tiempos de operación manual. Las operaciones manuales, son tareas que deben
realizarse por el trabajador entre los ciclos de procesamiento, tales como carga y descarga, quitar
rebabas e inspección (Chen, Li, & Shady, 2010).
Algunos de los beneficios del trabajo estandarizado son los siguientes (Calleros Martinez, 2005):
Documentación de los procesos actuales para cada cambio de producto.
Reducción de la variabilidad.
Facilidad de formación de nuevos operadores.
Mejora de la seguridad.
Sistemas pull
Es un sistema de producción donde cada operación “jala” el material que necesita de la operación
anterior. Consiste en producir sólo lo necesario, tomando el material requerido de la operación anterior.
Su meta óptima es: mover el material entre operaciones de uno por uno. (Diaz del Castillo, 2009).
El sistema de jalar permite:
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Reducir inventario, y por lo tanto, poner al descubierto los problemas.
Hacer sólo lo necesario facilitando el control.
Minimiza el inventario en proceso.
Maximiza la velocidad de retroalimentación.
Minimiza el tiempo de entrega.
Reduce el espacio.
El sistema de “jalar” (pull) es el sistema en el que Kanban funciona. El sistema de jalar significa que los
procesos producen y mueven solamente los artículos que necesitan, solamente cuando los necesitan y
en las cantidades requeridas. Cuando en un proceso se agotan los productos, “arrastran” nuevas piezas
de los procesos anteriores, y esto se repite en una reacción a lo largo de la línea, así funciona el sistema
kanban (Reyes de la Cruz, 2005).
De acuerdo a Calleros Martínez (2005) en términos simples significa que nadie arriba debe producir un
producto o servicio hasta que el cliente lo pide desde abajo. Esta inferencia se relaciona con el
concepto que no se debe desperdiciar el trabajo, e implementar las actividades en la cadena de valor
hasta que una orden específica de cliente llegue.
Producción en flujo
Consiste en eliminar las rutas complejas y buscar líneas de flujo más directas, si es posible
unidireccionales. De esta manera en la producción en flujo cada que se termina de procesar un
elemento, este pasa al siguiente paso. En producción en flujo el equipo se acomoda en “taller de flujo” o
layout de línea, de acuerdo a la secuencia de procesos. Las piezas de trabajo fluyen continuamente,
raramente hay un inventario. (Hirano, 1990).
Cuando el tamaño de lote de un determinado proceso es reducido, el material o la información pueden
fluir mucho más rápido a través de las diversas etapas del proceso y, por tanto, se puede llegar al cliente
final en menor tiempo (Calleros Martinez, 2005). Hay menores tiempos de espera entre las estaciones
de trabajo y los trabajadores pueden iniciar la operación inmediatamente. Por lo tanto, la
transformación de un sistema de producción clásica con lotes de gran tamaño en cadenas de valor con
lotes pequeños que fluyen continuamente a medida que se tira por el cliente puede aumentar
significativamente el rendimiento de producción.
La producción en flujo es comprendida y valorada por todas las empresas, pero sólo tres de cada seis
prevé su aplicación a cualquier nivel. De hecho, este flujo continuo exige una redistribución del layout
en planta, lo que algunas empresas no pueden realizar debido a razones de seguridad, o ni siquiera se
considera como una opción (Serrano Lasa, de Castro, & Ochoa Laburu, 2009).
Los beneficios de reducir los tamaños de lotes son los siguientes:
Reducción del WIP (trabajo en procesamiento por sus siglas en inglés “Work In Process”).
Bajo costo de inventarios.
Reducción del “cycle time” y por consiguiente de los plazos de entrega.
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Mejora de la productividad
Sistemas kanban
El término japonés Kanban significa “Tarjeta de señal”, permite implantar una forma de administración
visual a través de señales diversas tales como cuadros, tarjetas, luces de colores, contenedores de
colores, líneas de nivel en paredes, etc., fácilmente observables por los operadores y movedores de
materiales en la planta, que al mismo tiempo les indican las acciones por tomar sin consultar a su
supervisor, con objeto de eliminar las transacciones, el papeleo y reducir los inventarios en proceso
(Work In Process o WIP). (Lu, 1989). El Kanban proporciona una señal como información para producir y
recoger, transportar productos; evita producir en exceso sólo por ocupar los equipos; sirve como orden
de trabajo para los operadores; evita que se avancen productos defectuosos al siguiente nivel de
ensamble; revela la existencia de problemas y sirve como control de los inventarios (Reyes Aguilar,
2002).
El método Kanban permite que se produzca únicamente lo que se demanda, en el momento en que se
requiere en la cantidad que se requiere.
Kanban es un sistema que controla el flujo de recursos en procesos de producción a través de tarjetas,
las cuales son utilizadas para indicar abastecimiento de material o producción de piezas, está basada en
la demanda y consumo del cliente, y no en la planeación de la demanda. Puede entenderse también,
como un sistema de producción que determina el flujo de materiales a través de señales que indican
cuando debe producirse un bien o producto y cuando debe reabastecerse de materias primas entre dos
centros de trabajo que son consecutivos (Hirano, 1990).
Funciones
Actuar como un sistema nervioso autónomo para la producción “Just In Time”:
Proporcionar información de recogida de piezas (elementos y cantidades a utilizar).
Eliminar el despilfarro del exceso de producción.
Mejorar y fortalecer la fábrica:
Instrumento de control visual.
Instrumento para promover la mejora (gran abundancia de kanbans indica demasiada holgura
en el inventario en proceso, la reducción de kanbans reflejara los problemas).
A través de la implementación de kanbans a lo largo de la cadena de producción es posible identificar
los beneficios del uso del sistema, determinados de la siguiente manera:
Beneficios
Reduce inventarios y obsolescencia de productos.
Debido a que un material no es entregado hasta que es producido, provoca que se reduzcan las
necesidades de espacio. Si el material sufre una actualización de diseño, el producto es
entregado al siguiente proceso considerando las actualizaciones en diseño.
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Reduce desperdicios y basura.
Fomenta que no haya sobre producción, lo cual hace que se eliminen costos de
almacenamiento.
Provee flexibilidad en la producción.
La forma en la que están dispuestas las líneas de producción facilita adaptarse a los cambios en
la demanda del producto, ya sea por cambios en el diseño o por cambios en los requerimientos
del cliente.
Reduce el costo total.
Al no tener sobre producción, al tener unidades de producción flexibles, al minimizar stocks de
seguridad, al reducir tiempos de espera todo es conlleva a una reducción del costo total.
Puede obtener una cuantificación de valor.
Debido a que previamente se realiza un estudio en la asignación de las cantidades requeridas
para el llenado de los almacenes de productos en proceso. Si conocemos los pasos y las
cantidades exactas del material requerido para las fases finales de Producción y Ensamble los
almacenes de productos en proceso pueden tener asignado un valor interno para la Empresa,
aunque su venta no sea posible en ese momento al no estar terminado el producto, ésta
medición es posible cuando tenemos un control que el sistema Kanban puede proporcionarnos.
Pasos de implementación
1. Entrenar a todo el personal en los principios de kanban, y los beneficios de usar kanban
2. Implementar kanban en aquellos componentes con más problemas para facilitar su manufactura
y para resaltar los problemas escondidos. El entrenamiento con el personal continúa en la línea
de producción.
3. Implementar kanban en el resto de los componentes, esto no debe ser problema ya que para
esto los operadores ya han visto las ventajas de kanban, se deben tomar en cuenta todas las
opiniones de los operadores ya que ellos son los que mejor conocen el sistema. Es importante
informarles cuando se va estar trabajando en su área.
4. Esta fase consiste de la revisión del sistema kanban, los puntos y niveles de re-orden, es
importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para el funcionamiento correcto de
kanban:
a. Ningún trabajo debe ser hecho fuera de secuencia
b. Si se encuentra algún problema notificar al supervisor inmediatamente.
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Figura 2. Tipos de Kanban (Hirano, 1990)
Los pasos de implementación del sistema kanban son sencillos y al igual que la metodología empleada
para su uso, sin embargo se requiere conocimiento claro de las indicaciones en las tarjetas para llevar a
cabo las accione correspondientes cuando se reciben en las diversas de etapas de producción.
La circulación y manera de trabajar el sistema kanban se describe de la siguiente forma de acuerdo a
Reyes de la Cruz (2005): Cuando la demanda “Jala” producto de la última estación de la línea, esta
última estación va a la estación anterior (o supermercado o almacén) a retirar las partes necesarias, las
cuales van acompañadas por una tarjeta de transporte.
En el supermercado está el material en contenedores con una tarjeta de producción adherida. Aquí se
quita la tarjeta de producción y se entrega a la estación productora (operación anterior) quien repone el
inventario en el súper mercado.
La tarjeta de transporte permite que el material (partes) sea trasladado en el contenedor, desde el
supermercado a las estación (operación) posterior en este caso la última. Esta operación se repite hacia
atrás de la línea (operaciones anteriores).
E-kanbans
Para mejorar aún más el sistema kanban según Kotani (2007), Toyota Motor Corporation hace algunos
años desarrollo un nuevo sistema llamado 'e-Kanban ", que utiliza las computadoras y una red de
comunicaciones establecida entre Toyota y sus proveedores. Los kanbans en el sistema original eran
controlados manualmente. Ahora el kanban en el este sistema “e-Kanban” son controlados de manera
eficiente en el momento oportuno con computadoras. Como resultado, la aplicación del sistema “e-
Kanban” se ha traducido en las siguientes mejoras en comparación con el sistema original:
Kanban
De Transporte
se emplean para indicar las piezas a mover a y en la linea de produccion
De Proveedor
"kanban de pedido de piezas" como pedido a los provedores.
De Fabrica
entre procesos de la fabrica. "kanban de recojida" o "de retirada". kanban de cajas y
kanbans de carretillas
De Produccion
se usan para indicar instrucciones de operacion en procesos especificos
De Produccion
para procesos que no requieren preparaciones. Para inventario en proceso.
De Señal
Para procesos que requieren preparacion. Como en produccion en lotes.
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Fluctuación reducida entre la cantidad de pedidos y cambios requeridos para adaptar el número
de kanban.
Reducción de existencias en inventarios y una rápida respuesta a cambios en la demanda.
Una mayor eficiencia en el control de Kanbans.
Uno de los objetivos de desarrollo del sistema de e-Kanban fue la introducción de un medio eficaz para
el correcto perfeccionamiento del número de kanban necesarios en el sistema, ya que una de las cosas
más importantes en la aplicación práctica del sistema está en cambiar adecuadamente el número de
kanban.
El kanban en el sistema tradicional se encuentra circulando entre una fábrica y sus proveedores, en el
sistema e-kanban, son kanbans de un solo sentido de los proveedores a la fábrica, y el número de
kanban en el sistema puede ser controlada automáticamente. Si un método óptimo para cambiar el
número de kanbans es desarrollado, el kanban en el sistema de e-Kanban se puede controlar con
eficiencia y eficacia.
Control visual
El control visual incluye muchos métodos de aplicación, cada uno adecuado para un tipo diferente de
problema de gestión. Algunos métodos de control visual ayudan a identificar el desperdicio, mientras
otros contribuyen a sacar a la superficie los problemas latentes. (Hirano, 1990). Con esta herramienta se
logra un ciclo de mejora en donde ocurre una anomalía, y con instrumentos de control visual se
descubre la anomalía, luego se investiga inmediatamente la causa, se hacen mejoras, y se estandariza la
mejora. Los principales instrumentos y métodos de control visual son:
1. Estrategia de tarjetas rojas.
2. Estrategia de señales.
3. Marcas blancas.
4. Marcas rojas.
5. Andon (luces de alarma).
6. Kanban.
7. Paneles de gestión de la producción.
8. Gráficos de operaciones estándares.
9. Muestras de artículos defectuosos.
10. Prevención errores.
El objetivo del control visual es el de detectar las situaciones anormales de cada una de las partes del
trabajo y que se tenga la facilidad de eliminarlas con el fin de evitar los defectos y crear una ambiente
productivo favorable. La técnica conocida como Control Visual se presenta como una de las alternativas
más importantes para la administración de las operaciones y procesos de manufactura. Es así como esta
técnica se presenta como otra opción para el mejor desarrollo de las operaciones hacia el desempeño
de clase mundial.
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Cualquier sistema de control visual de la producción mantiene las tres reglas desarrolladas en la
discusión del Control Visual conforme a Reyes de la Cruz (2005):
Las situaciones son visibles para todos.
En cualquier momento, una ojeada al gráfico da a cualquiera una idea de la situación actual con relación
al estándar. Ya que los retrasos son visibles para todos, porque si las tarjetas están en el área roja y el
artículo no se está produciendo, todos pueden entender que la situación es crítica.
Las metas y las reglas son visibles para todos.
Debido a que el primer objetivo es evitar que el cliente interno tenga que parar la producción por causa
imputable a la estación anterior, se busca limitar la cantidad de artículos semi-acabados con un nivel
máximo que no debe excederse. Incluso las reglas operativas también deben estar visibles.
Participa cada persona y se considera involucrada a sí misma.
La palabra participación significa que cada uno puede ver exactamente cómo funciona el sistema de
Control Visual. Cada uno entiende sus objetivos, requerimientos y reglas. Por ejemplo, con el Kanban,
cada uno llega a capacitarse para participar en las decisiones diarias (empezar la producción de acuerdo
con los números de tarjetas) y en las discusiones relacionadas con los criterios para dichas sesiones.
Los objetivos de la cantidad y sus términos se deben definir, y deben tomar decisiones desde pedidos de
materias primas, asignación de los recursos humanos y técnicos, para así llegar a tomar el proceso de la
fabricación en el momento apropiado y para seleccionar prioridades en caso de que de sobrecarga en
las unidades de producción (Reyes de la Cruz, 2005).
Producción nivelada (heijunka).
Toyota define oficialmente heijunka como "la distribución de la producción de diferentes tipos de
producto de manera uniforme a lo largo de un día, una semana y un mes" a través del proceso de
manufactura. Se refiere a los esfuerzos para que coincida la producción diaria con la demanda. En otras
palabras, heijunka es el término utilizado para describir un sistema de producción mixta, con secuencias
cambiantes de los diversos modelos que se producen en la misma línea de ensamble. Es consistente con
la noción de Toyota en donde "la producción debe ser vista como algo que natural y fielmente cumple
con los pedidos", reflejando la mentalidad de Toyota en contra de la producción de inventarios en base
a especulaciones del mercado (Coleman & Vaghefi, 1994).
Heijunka, o Producción Nivelada es una técnica que adapta la producción a la demanda fluctuante del
cliente. La palabra japonesa Heijunka significa literalmente "haga llano y nivelado". La demanda del
cliente debe cumplirse con la entrega requerida del cliente, pero la demanda del cliente es fluctuante,
mientras las fábricas prefieren que ésta esté “nivelada" o estable. Un fabricante necesita nivelar estas
demandas de la producción.
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A través de Heijunka se trata de distribuir los procesos que requieren mayor trabajo a través de la
programación de la producción para que de esta manera se tenga un mejor aprovechamiento de los
tiempos, considerando que el tiempo de ciclo se mantiene constante en el tiempo. Heijunka (también
conocida como la producción de suavizar o nivelar la programación de la producción) ha desempeñado
un papel integral en implementación del justo a tiempo al igual que sistemas de producción “Lean”
(Huttmeir, de Treville, van Ackere, Monnier, & Prenninger, 2009).
Cuando en Toyota se usa este término se refiere a dos cosas pero relacionadas entre sí, la primera de
ellas es nivelar la producción en base al volumen, la otra es la nivelación de la producción por el tipo de
producto y la mezcla de los mismos (Jones, 2006).
Tal como Jones (2006) describe una vez implementada heijunka se entrará en la fase donde se logra la
estabilización de la producción a través de la mezcla de productos, sin lugar a dudas en la mayoría de las
cadenas de valor se producen una gran cantidad de productos, este es el lugar en donde el fabricante se
enfrenta entonces a tomar decisiones importantes respecto a la mezcla de productos adecuados. Se
debe de pensar en la mejor manera de acomodar las maquinas disponibles y las horas de trabajo con
que se cuentan, y adecuarlo a los tipos de producto y lotes requeridos. De lo contrario el valioso tiempo
se pierde en los cambios de un tipo de producto a otro.
Sin embargo, heijunka va un paso más allá de la idea básica de un modelo mixto entre la demanda y la
producción. También incorpora los conceptos de nivelación y el equilibrio de la línea. Nivelación es el
término utilizado para describir el esfuerzo para equilibrar de trabajo la carga que se realiza en base a la
capacidad del proceso (máquinas y operadores) para completar su trabajo. Nivelación también se centra
en que cada proceso use la misma secuencia de producción que el proceso anterior. Heijunka incorpora
los principios de equilibrio de línea, tratando de igualar o balancear las cargas de trabajo (las tasas de
producción) en cada proceso. Todo esto se realiza dentro de la restricción de tener poco o casi nada en
“stock” de productos terminados (Coleman & Vaghefi, 1994).
La herramienta principal para la producción suavizada es el cambio frecuente de la mezcla ejemplar para
ser corrido en una línea dada. En lugar de ejecutar lotes grandes de un modelo después de otro, se debe
producir lotes pequeños de muchos modelos en periodo cortos de tiempo. Esto requiere tiempos de
cambio más rápidos, con pequeños lotes de piezas buenas entregadas con mayor frecuencia.
Heijunka tiene entonces como objetivos finales:
La reducción de inventarios debido a lotes muy pequeños y producción mixta.
Equiparar las cargas de trabajo en cada proceso de producción entre sí en base a su capacidad.
Mantenimiento productivo total (TPM)
De acuerdo a Hirano (1990) es uno de los sistemas fundamentales para lograr la eficiencia total, en base
a la cual es factible alcanzar la competitividad total. La tendencia actual a mejorar cada vez más la
competitividad supone elevar armónicamente y en un grado máximo la eficiencia en calidad, tiempo y
coste de la producción e involucra a la empresa en el TPM conjuntamente con el TQM.
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TPM: mejora del equipo, mantenimiento autónomo, educación en técnicas para los operarios y el
personal de mantenimiento, gestión mejorada del mantenimiento, y actividades de prevención del
mantenimiento.
El sistema incluye no solamente el equipo directamente implicados en la fabricación de un producto,
sino también la capacidad de mantenimiento de apoyo. Se debe considerar la necesidad de personal de
mantenimiento, equipo de test y herramientas, piezas de repuesto, instalaciones especiales, datos, y
software, junto con la instalación de producción, el equipo primario, y el personal de operación.
La innovación principal del TPM radica en que los operadores se hacen cargo del mantenimiento básico
de su propio equipo. Mantienen sus máquinas en buen estado de funcionamiento y desarrollan la
capacidad de detectar problemas potenciales antes de que se ocasionen averías.
La clave para lograr las cero averías no es el mantenimiento en términos de reparar el equipo averiado,
sino, más bien el “mantenimiento preventivo”.
Es más importante maximizar la “tasa de utilización posible” (la disponibilidad de funcionamiento del
equipo) que elevar su tasa de utilización de la capacidad.
El TPM según Nakajima (1988) citado en Reyes de la Cruz (2005) es un mantenimiento productivo
realizado por todos los empleados a través de actividades en pequeños grupos. Igual que el TQC, que
significa control total de calidad en el conjunto de la compañía, el TPM es mantenimiento de equipos
llevado a cabo en el conjunto de la compañía. El término TPM incluye las cinco metas siguientes:
Maximizar la eficiencia del equipo (mejorara la eficiencia global).
Desarrollar un sistema de mantenimiento productivo par a la vida útil del equipo.
Implicar a todos los departamentos que planifican, diseñan, utilizan o mantienen los equipos en
la implantación del TPM, (ingeniería y diseño, producto y mantenimiento)
Implicar activamente a todos los empleados –desde la alta dirección hasta los trabajadores de
talleres.
Promover el TPM a través de la gestión de la motivación actividades autónomas en pequeños
grupos.
El TPM tiene dos metas –averías cero y defectos cero. Cuando las averías y los defectos se eliminan,
mejora el índice operativo del equipo, se reducen los costes, se pueden minimizar los inventarios y,
como consecuencia, aumenta la productividad de la mano de obra.
Para Reyes de la cruz (2005) hay cinco metas interdependientes, que representan los requerimientos
mínimos para el desarrollo del TPM. Se presentan brevemente:
Mejora de la eficiencia de los equipos
Mantenimiento autónomo por los operadores
Programa planificado de mantenimiento, administrado por el departamento de mantenimiento
Adiestramiento para mejorar las habilidades operativas y de mantenimiento
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Un programa de gestión de equipos inicial para prevenir problemas que puedan surgir durante
la puesta en marcha de una nueva planta o un nuevo equipo.
Los pasos específicos necesarios para desarrollar un programa TPM deben, sin embargo, determinarse individualmente para cada compañía. El programa debe ajustarse a los requerimientos individuales, debido a que los tipos de industrias, métodos de producción, condición de los equipos, necesidades y problemas especiales, técnicas y niveles de mantenimiento varían de una compañía a otra.
Sistemas de cambios rápidos (SMED)
SMED (Single Minute Exchange of Die), es una técnica aplicada para la reducción del tiempo de cambio y
puesta a punto de máquinas que constituyen una pérdida de tiempo productivo y generación de
productos no conformes, con lo cual podemos reducir los costos operativos y agilizar la respuesta a
cambios en la demanda del cliente. El SMED es una teoría y conjunto de técnicas que hacen posible
realizar las operaciones de cambio de útiles y preparación de máquinas en menos de diez minutos.
Preparación de máquinas y equipos significa un cierto número de operaciones y cambio de montaje que
deben hacerse antes de empezar un diferente conjunto de operaciones. (Hirano, 1990).
El primer paso en la aplicación del SMED es hacer una distinción en las operaciones de preparación de
máquinas. Éstas se dividen fundamentalmente en dos tipos diferentes:
1. Preparación interna. Son operaciones que se pueden realizar sólo cuando la máquina está parada.
2. Preparación externa. Son operaciones que se pueden realizar cuando la máquina está funcionando.
Son cuatro las ideas fundamentales que promueve SMED (King, 2009), estas son:
Identificar las tareas externas y trasladarlos fuera del tiempo de cambio de herramientas. Se
debe reconocer que algunas de las tareas que normalmente se realizan durante un cambio se
pueden hacer antes de que el equipo sea apagado y la producción haya sido detenida o bien
después de que el proceso se reanuda y se ejecuta con éxito el siguiente producto. A estas se les
llaman tareas externas e incluyen cosas como llevar todas las herramientas necesarias y nuevas
piezas para el equipo. Conforme el cambio de herramientas llega a su fin, las partes o conjuntos
de los equipos pueden ser quitados del lugar de trabajo al igual que otras tareas mantenimiento
se pueden realizar después de que el equipo se enciende de nuevo. Estas tareas externas
pueden consumir mucho tiempo al tratar de moverlas fuera de la máquina durante el periodo
en donde la máquina no está produciendo y al llevarlas a cabo fuera de este tiempo de cambio
de herramientas se puede acortar el tiempo de forma espectacular.
Determinar si alguna de las tareas internas restantes pueden ser modificado de modo que se
puedan llevar a cabo como tareas externas, tales como pre-ensamblaje de aparatos o acercar las
herramientas necesarias, al igual que precalentamiento requiere de nuevos componentes que
se podía hacer antes de ser instalado en el equipo.
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Simplificar las tareas internas restantes. Utilice clavijas, localizadores de pernos, accesorios y
marcas visuales para acelerar el tiempo en que deben de ser instaladas las nuevas piezas en el
lugar correcto. Estandarizar los tornillos o pernos cuando sea posible para reducir al mínimo el
número de llaves necesarias. Implementar el uso de conexiones rápidas donde sea posible. Usar
técnicas poka-yoke (prueba de error) para asegurar que los dispositivos sean instalados de
forma incorrecta.
Cuando sea posible, realizar tareas internas en paralelo. Si dos los operadores pueden realizar
tareas al mismo tiempo, el tiempo puede ser reducido aun sin incrementar las labores de
instalación.
Figura 3. Remaining internal tasks may be simplified, shortened and done in parallel (King, 2009)
El no manejar bien los cambios de herramientas, y no ejecutar las actividades en el mínimo tiempo
posible, incurre en la mayoría de los desperdicios en esta actividad, es entonces cuando los inventarios
son necesarios para mantener el flujo durante las paradas programadas y de esta forma protegerse
contra la posibilidad de una interrupción. Transportar las herramientas y piezas de repuesto para el
equipo crea movimientos de desperdicio y por lo tanto pérdidas de rendimiento.
SMED, por lo tanto, tiene un valor en el análisis y la optimización de todos los de estas tareas, incluso si
no están directamente relacionadas con el cambio de producto (King, 2009).
Así como SMED se ha mantenido con mucho éxito en reducir drásticamente los tiempos de los cambios
en operaciones ensamble, también se ha visto el mismo éxito al aplicarlo en operaciones de proceso.
Cuando especialistas en mecanismos y los expertos de los procesos se involucran en actividades tales
como lluvia de ideas y son involucrados con las actividades requeridas para SMED es posible lograr
mejores resultados en la implementación de las mejoras.
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
30
Mejora continua (kaizen).
Un evento Kaizen es un proceso de mejora planeado y estructurado que permite a un pequeño grupo de
gente mejorar algún aspecto del negocio de una manera rápida y enfocada. Kaizen es la herramienta
usada en las trasformaciones Lean (Waldo & Jones, 2006).
Denominado en ocasiones “Kaisen Blitz” Este método se utiliza para hallar una solución rápida a
problemas que se presentan en las plantas de manufactura a través de un equipo de acción rápida, el
término Blitz se refiere a un ataque rápido de problemas, normalmente se trata de problemas sencillos
de solucionar, pero que afectan de manera importante a la producción, como primer paso se integran
equipos de acción rápida denominados Kaizen Blitz incluyendo a trabajadores, supervisor, mecánicos,
inspector, etc. El objetivo es aprovechar la larga experiencia de los operadores para que identifiquen el
problema, sus causas, aporten ideas y sugerencias y participen en la implantación de las soluciones. El
ciclo de mejora Kaizen se forma de cuatro pasos: persuadir al personal a participar; motivarlos a hacer
propuestas y generar ideas; revisión, evaluación y guía; reconocimiento y recomendaciones (Grazier,
1997).
Kaizen es un espíritu de superación basado en un espíritu de cooperación, un programa de Kaizen debe
comenzar con el compromiso estructurado en un plan de tal forma que la mejora pueda ser
desarrollada, implementada y estandarizada en el sistema. Con demasiada frecuencia Kaizen es
considerado sólo como la última etapa.
Las principales características del Kaizen según Brunet (2000) son:
La empresa desarrolla un plan corporativo que delegue las funciones a los empleados a través
de grupos de auto gestión los cuales deben de aceptar los objetivos establecidos a través de un
proceso de negociación.
Kaizen por lo general gira en torno a los equipos de cuatro a diez integrantes, el equipo formado
debe ser auto dirigido a través de sus integrantes. Los equipos suelen celebrar reuniones una
vez por semana para discutir los temas involucrados, pero que también sirve como marco para
la discusión de la gestión del grupo.
La mayoría de las actividades Kaizen son realizadas con el fin de lograr los objetivos del grupo
(es decir, los beneficios que ya ha sido previamente establecidos), son simples en naturaleza y
presentación (antes y después del informe). Kaizen es un camino posible, pero no la única forma
de que los grupos para alcanzar los objetivos.
Algunos grupos que desarrollan temas del Kaizen (proyectos) son llevados a cabo por año. Estos
proyectos suelen ser obligatorios y remunerados a menudo. Siguen un proceso completo de
análisis y presentación de informes y se presentan regularmente en las convenciones. Estos
temas son más importantes para la formación integral de los miembros del equipo (en cuanto a
métodos y pensamiento analítico se refiere) que sus resultados directos u objetivos del grupo.
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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Propósito de Kaizen
Desde un punto de las operaciones, Kaizen es vital para el logro de los objetivos del grupo y la mejora y
la participación del personal. La siguiente lista proporciona los beneficios que proporciona Kaizen, sin
embargo de acuerdo a la compañía se pueden diseñar los diferentes beneficios:
Involucra al trabajador y lo hace participativo en las acciones a tomar por la compañía.
Consolida trabajo en equipo y ofrece comunicación directa con la administración.
Facilita la identificación de fallas en el trabajo diario de la compañía.
Proporciona una base de entrenamiento en el trabajo.
Facilita la comprensión de la necesidad del cambio y la cooperación para su implementación.
Puede acercar eventualmente al desarrollo de laboratorios para el desarrollo de ideas para
departamentos técnicos.
Permite a los integrantes del equipo familiarizarse con las métricas del rendimiento de la
compañía.
Actúa como promotor de liderazgo y facilita la promoción.
Kaizen es lo opuesto a la complacencia. Kaizen es un sistema enfocado en la mejora continua de toda la
empresa y sus componentes, de manera armónica y proactiva. El Kaizen surgió en el Japón como
resultado de sus imperiosas necesidades de superarse a sí misma de forma tal de poder alcanzar a las
potencias industriales de occidente y así ganar el sustento para una gran población que vive en un país
de escaso tamaño y recursos. Hoy el mundo en su conjunto tiene la necesidad imperiosa de mejorar día
a día No es necesario utilizar costosas tecnologías, ni sistemas complejos de administración para
implementar métodos que permitan mejorar de forma continua los niveles de eficiencia y efectividad en
el uso de los recursos. (Diaz del Castillo, 2009).
Poka-Yoke
Un error es la ejecución de una acción prohibida, el hecho de no realizar correctamente una acción
requerida o bien la mala interpretación de información esencial para la correcta ejecución de una
acción.
Poka-Yoke implica el usar características especiales durante el proceso de diseño para prevenir la
producción de una "no conformidad" del producto. Puede ser un sistema que impida que lesiones al
trabajador, origina seguridad en el trabajo, además evita productos defectuosos, y daños de la máquina
(Manivannan, 2007).
Poka Yoke, en su forma más simple, se trata de diseñar un proceso de producción de modo que un error
en específico no pueda ocurrir. En otras palabras, evitar errores. Un ejemplo de Poka Yoke son las
máquinas expendedoras que no pueden negociar con monedas diferentes para las que han sido
diseñadas a operar, a base de ranuras determinan el tipo de moneda a usar. El concepto fue acuñado
por primera vez por Shingo en Toyota, y se utiliza a menudo como una técnica de bajo costo e intuitiva
en la implementación de la TQM en el entorno de manufactura (Shahin & Ghasemaghaei, 2010).
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
32
En Japón el término “Poka-Yoke”, puede traducirse como “a prueba de errores”. Poka-Yoke se refiere a
dónde se comete el error – “poka” se refiere a la operación y “yoke” a la prevención de los errores. Los
mecanismos Poka-Yoke pueden dividirse en tres tipos principalmente (Hirano, 1990): Parada, Control y
alarma.
Mecanismo de parada
Parar anomalías: Esta clase de mecanismo puede detectar ciertas anomalías que pueden
conducir a defectos. Cuando detectan una anomalía de estas, el mecanismo para la operación
corriente de la maquina o su función.
Parar defectos: Esta clase de mecanismos puede detectar cuando la maquina ha producido un
producto defectuoso e inmediatamente para la operación de la máquina de forma que no
fabrica más productos defectuosos.
Mecanismo de control
Control de errores: Esta clase de mecanismo evita que los operarios desvíen de las operaciones
estándares y cometan errores.
Control de flujo: Esta clase de mecanismo evita que los artículos defectuosos pasen a los
siguientes procesos.
Mecanismo de alarma
Señal de alarma: Esta clase de mecanismo emplea lámparas y/o zumbadores para avisar al
personal que ha ocurrido una anomalía que puede producir un defecto.
Señal de defecto: Esta clase de mecanismo usa lámpara y/o zumbadores para avisar al personal
de que ha ocurrido un defecto.
Mucha gente piensa que Poka-Yoke solo son dispositivos como limites, sistemas de inspección óptica,
pernos guía, o válvulas de cierre automático que deben ser implementadas por el departamento de
ingeniería de la planta. Los mecanismos Poka-Yoke pueden ser eléctricos, mecánicos, modificaciones a
los procedimientos visual humanos o cualquier otra forma que impida la ejecución incorrecta de una
etapa del proceso. Además, Poka-Yoke puede ser implementado en otras áreas de producción como las
ventas, compras, o el desarrollo de productos, donde el costo por los errores es mucho mayor que en el
taller. La realidad es que la prevención de defectos, o detección de defectos tiene amplias aplicaciones
en la mayoría de las organizaciones (Manivannan, 2007).
Para Manivannan (2007) puede haber tres enfoques respecto al manejo de las técnicas a prueba de
error: física, operacional, filosófica.
El enfoque físico consiste en la instalación de componentes físicos, como accesorios o sensores,
para eliminar las condiciones que pueden conducir a un error.
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
33
El enfoque operativo consiste en realizar modificaciones o instalación de dispositivos que
refuerzan la secuencia del procedimiento correcto.
El enfoque filosófico implica la identificación de situaciones que causan defectos y hacer algo al
respecto. Esto implica el involucrar a la mano de obra.
Figura 4. Diagrama de flujo recomendado para implementación de prueba y error (Manivannan, 2007)
Como Manivannan (2007) indica que hay argumentos que demuestran, y precisan la adopción de las
Poka-Yoke, estos incluyen:
Ventaja competitiva: En un mercado global el costo de la calidad es parte de la ventaja
competitiva. Cuesta mucho menos prevenir los defectos que se produzcan en primera instancia
que si se hace durante su captura tras el proceso de inspección, lo que implicaría re trabajos y
reparar los errores.
Los trabajadores bien informados.
Cuando todos los empleados comprendan los principios de prueba de error, a través de los
equipos de trabajo es más fácil ver cómo se generan los defectos, e indudablemente acabar con
ellos. Pueden participar en el diseño y la mejora de las operaciones de procesamiento de piezas
y/o operaciones de montaje con el fin de prevenir la producción de defectos. Estos métodos
Entada de Datos: Base de Datos de “mejora continua” o Base de datos de “a prueba de error”
Análisis de datos y Priorización: Supervisores o jefes de área analizan información para elaborar
una lista de oportunidades de a prueba de error Determinar número limitado de artículos para fijar un equipo de
trabajo
Equipo de trabajo asignado: Desarrollo
Implementación de dispositivos a prueba de error
Verificación: Comprobar el dispositivo a prueba de error
Validar información
Problema resuelto Documentar
SI NO
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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pueden ser además empleados en los mandos medios y superiores, tanto como para eliminar
errores en sus responsabilidades.
Previsibilidad.
Si las máquinas (manual o robotizada) incluyen los dispositivos a prueba de error, a
continuación, los operadores aseguran que el producto terminado será libre de defectos. Esto
elimina operaciones de inspección y repetición del trabajo, así como residuos, los cuales
aumentan los costes de fabricación.
Reducción de la variación.
La eliminación de errores en los dispositivos asegura que los subensambles y todo ensamble
sean exactamente igual.
Hay pocas probabilidades de variaciones entre una parte y otra si las máquinas están diseñadas
o modificadas de tal manera que eviten errores y defectos que resulten de su trabajo.
Automatización humanística (Jidoka)
Es un término japonés, la mejor traducción de Jidoka es la “automatización' con un toque humano'',
tiene los siguientes atributos (Hinckley, 2007):
Se distingue el trabajo de operadores y de los equipos.
En general, el trabajo óptimo para los operadores es la configuración, la carga y descarga de
equipos. El trabajo de los dispositivos es básicamente realizar repetidamente una operación. Sin
embargo en muchos casos, estos roles son confundidos. El hecho de que los operadores sean
mejores en la puesta a punto, carga y descarga de equipo, es debido al hecho de que se trata
generalmente de las tareas más difíciles. Con lo que la tarea de automatizar se vuelve más
complicada debida a la variedad de tareas y contextos en que estas actividades participan en las
operaciones. Se trata de distinguir quien es mejor para el desarrollo de cierta actividad. Para la
óptima aplicación de automatización.
El equipo y los operadores trabajan de forma independiente.
La máquina debe ser capaz de hacer su trabajo mientras el trabajador realiza su trabajo. En
muchos casos, el trabajador solo está de pie y mira el trabajo de la máquina o el trabajador está
ocupado, mientras que el equipo está inactivo. Con el fin de trabajar de forma independiente, la
máquina debe ciertas capacidades, esto requiere de la habilidad de detectar cuando una no
conformidad existe y detenerse, rechazar productos de mala calidad, o auto-corrección.
La instalación, carga y descarga del equipo son a prueba de errores.
Los mayores problemas de calidad en operación con equipos automatizados son los errores
humanos en la puesta a punto, carga y descarga. De estos, los errores de puesta a punto son los
más graves, debido a que los errores pueden causar problemas de calidad a mayor número de
productos. Como resultado de ello, para lograr los más altos niveles de calidad la instalación,
carga y descarga deben ser a prueba de errores. Se requiere extraer las instrucciones de los
manuales y concebirlos como parte integral de la máquina. Si la máquina debe estar configurada
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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de cierta forma para las numerosas funciones, resulta útil colocar punteros que expresen la
posición correcta para cada configuración específica.
Jidoka además implica la habilidad de la máquina para “sentir” cuando algo está mal.
Esta herramienta se aplica en labores manuales y/o automatizadas, en donde permite detectar y
corregir defectos de producción utilizando mecanismos y procedimientos que permiten detectar una
anomalía en el sistema, llegando al punto de detener una línea de producción o una máquina para evitar
la elaboración de productos defectuosos. De esta forma se asegura que la calidad sea controlada por el
proceso mismo. Las tres características fundamentales de Jidoka son:
Aseguramiento de la calidad el 100% del tiempo.
Prevención de averías de equipos.
Uso eficaz de la mano de obra (Liker, 2004).
Jidoka es un método de control de calidad, esto es tener una línea de trabajo con la habilidad de
reconocer cuando algo está yendo mal y detener el proceso para que sea corregido el problema lo antes
posible. Los mecanismos Jidoka habilitan a las maquinas a detenerse cuando:
Problemas de calidad son detectados.
Un problema de maquinaria ocurre.
El procesamiento es completado.
Value Stream Mapping
Se compone de todos los materiales y la información requerida en la fabricación de un producto en
particular y la forma en que fluyen estos a través del sistema de producción.
Realizar un Value Stream Mapping es transferir la información sobre la cadena de valor en un "mapa",
que representa el estado actual o futuro del sistema de producción. Como su nombre indica, el mapa
(VSM) muestra el flujo de los materiales y de la información a través de los procesos en el sistema
actual. Un VSM futuro representa entonces el estado ideal o deseado del sistema de producción (Chen,
Li, & Shady, 2010).
VSM es diferente a las técnicas convencional, ya que captura la información de estaciones respecto al
Cycle time, el “up time” o la utilización de los recursos, el tiempo de preparación o cambiar
herramientas, WIP (Work In Process por sus siglas en ingles), trabajo hombre requerido e información
respecto al flujo de la de la materia prima hasta la obtención del bien. Abarca tanto actividades que
añaden valor como las que no agregan valor (Singh, Garg, & Sharma, 2011).
De acuerdo a Tapping et al. (2002) citado en Reyes de la Cruz (2005) Las empresas de manufactura
sobreviven porque transforman materia prima en producto terminado que sus clientes valoran. Esta
transformación es a través de un proceso, es decir, una secuencia de operaciones que añaden valor al
producto y se le conoce como la cadena de valor. Y el objetivo de la “Administración de la Cadena de
Valor” es maximizar el flujo de valor a través de la continua eliminación de los desperdicios.
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La meta de VSM es identificar, demostrar y disminuir la basura del proceso. La basura se define como
cualquier actividad que no agregue valor al producto final.
Por medio de esta herramienta se busca identificar áreas en las que se tiene desperdicio en cuestiones
de tiempo en los ciclos de trabajo, en excesos de costo o baja calidad en el producto a través del análisis
de la mejor forma de eliminar dichos desperdicios o al menos reducirlos.
Tal como Singh, Garg, & Sharma (2011) establecen que una parte muy importante del proceso de mapeo
de la cadena de valor es documentar las relaciones entre los procesos de fabricación y los controles
utilizados para gestionar estos procesos, como la programación de la producción y la información de
producción. A diferencia de la mayoría de las técnicas usadas a menudo donde solo se documenta el
flujo de productos básicos, VSM también documenta el flujo de información dentro del sistema, el lugar
o momento en que los materiales son almacenados (materia prima y trabajo en proceso “WIP”) y que
ocasiona el movimiento del material de un proceso al siguiente, siento esto pieza clave de la
información.
Uno de los aspectos en los que se enfoca esta herramienta es en el de eliminar el desperdicio con el fin
de lograr obtener una ventaja competitiva, por medio de la productividad. Esto es por medio a que el
incremento de productividad permite operaciones más esbeltas, lo que a su vez ayuda a poner al
descubierto más desperdicio y problemas de calidad dentro del sistema, de tal forma que el ataque
sistemático al desperdicio y problemas de calidad y otros problemas fundamentales de la administración
del negocio (Reyes de la Cruz, 2005).
Las fases del desarrollo de un VSM son (Serrano Lasa, de Castro, & Ochoa Laburu, 2009):
1. Seleccionar de la familia de productos a desarrollar.
2. Desarrollar un mapeo del estado actual.
3. Diseñar el o los mapas de estado futuro.
4. Definir el plan de trabajo.
5. Resultados del plan establecido.
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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Figura 5. Ejemplo de mapa de estado actual. (Serrano Lasa, de Castro, & Ochoa Laburu, 2009)
Las técnicas de Lean para ser utilizados se definen en la tercera fase, es aquí donde a través de esta se
ayuda al usuario en la definición del mapa de estado futuro (Serrano Lasa, de Castro, & Ochoa Laburu,
2009). Estos procedimientos se resumen a continuación:
El ritmo de producción debe ser impuesta por la demanda del producto. El concepto de “takt
time” o tiempo del procesamiento define este ritmo.
Establecer un flujo continuo siempre que sea posible.
Utilización de sistemas “pull” entre los diferentes centros de trabajo cuando el flujo continuo no
sea posible.
Sólo un proceso, al que se llamara “proceso de marcapasos”, debe impulsar la producción a
través de las diferentes etapas de producción. Este proceso marcara el ritmo completo de la
cadena de valor.
El proceso de marcapasos deben programado con el fin de maximizar la mezcla de diferentes
productos. La frecuencia de los volúmenes de trabajo que se pondrán en marcha también deben
ser incrementados, por ejemplo en vez de arrojar órdenes de trabajo a través de una base
semanal o incluso a diaria, lo óptimo sería que disparan la orden cada “takt time” (es decir en
base a su tiempo del procesamiento). La programación más conveniente, por tanto, será
diferente para cada “takt time”. Un sistema de Heijunka o una caja sería la herramienta que
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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ayuda a lograr el objetivo de suavizar el volumen de la mezcla y la producción según Bicheno
(2000) citado en Serrano Lasa, de Castro, & Ochoa Laburu (2009).
Mejora de la eficiencia global del proceso. Proyectos como método de trabajo descrito, las
mejoras del “cycle time”, reducción en tiempo de cambio de herramientas y gestión de
mantenimiento pueden ser desarrollados por el equipo de trabajo del VSM.
En la figura siguiente se puede apreciar cómo se indican las técnicas aplicadas para poder llevar
acabo las mejoras deseadas en la cadena de valor seleccionada:
Figura 6. Ejemplo de mapa de estado futuro. (Serrano Lasa, de Castro, & Ochoa Laburu, 2009)
VSM tiene un gran potencial para mejorar los sistemas productivos. Los argumentos dados son los
siguientes:
La sencillez y la objetividad: el análisis de la situación inicial a partir de la adquisición y
procesamiento de información numérica y el uso de una interfaz gráfica hacen que sea fácil ver
la relación entre el material y el flujo de información.
La visión sistémica por cada grupo o familia de producto refleja la ineficiencia del sistema de
manufactura.
Prestación de un lenguaje común para el equipo de trabajo y la combinación de los conceptos
de Lean y técnicas en un solo trabajo.
La posibilidad de ser el punto de partida de un plan de mejora estratégico.
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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VSM es una guía adecuada para la aplicación de diferentes técnicas Lean a nivel punto a punto en
empresas de producción en serie.
Celdas de manufactura
De Acuerdo a Reyes Aguilar (2002) para reducir los tiempos de proceso y uso de recursos, se trata de
realizar las operaciones ‘‘Justo a Tiempo’’ (Just In Time), para lo cual es necesario cambiar la disposición
tradicional de máquinas similares agrupadas en departamentos de proceso (troquelado, fresado,
torneado, etc.) a celdas de manufactura en forma de «U» integrando las máquinas, personal con
múltiples habilidades, herramentales, refacciones, materiales, componentes y facilidades necesarias
para fabricar una familia de productos por celda a través de la tecnología de grupo.
La celda en ‘‘U’’ permite que cada operador pueda comunicarse con los demás en caso de problemas o
que puedan ayudarse y cooperar en caso de atrasos, ya no se responsabiliza a cada operador por una
única operación, sino más bien se responsabiliza a todo el grupo de operadores por la celda para lo cual
deben tener la habilidad de realizar una diversidad de operaciones. Tanto los herramentales como las
refacciones deben tenerse a la mano para hacer cambios rápidos de modelo sin necesidad de buscarlas
en toda la planta.
De acuerdo con los pedidos de los clientes se debe balancear el trabajo de las celdas de manufactura
para que tengan una carga constante o producción lineal (a través del ‘‘Tiempo Takt’’, periodo con que
cuenta cada operación de la celda ‘‘U’’ para realizar su actividad), de todas formas están diseñadas para
responder en forma flexible a la demanda.
El diseño de celdas de manufactura depende de varios factores, como el entendimiento de las
operaciones, los tiempos de ciclo y el número de estaciones. Para su diseño, se deben seleccionar los
productos que apliquen para su uso, y se deben coordinar diferentes actividades como la programación
de actividades y una distribución eficiente de las estaciones de trabajo para así lograr los resultados
esperados (Flores Ponce de Leon, 2007).
Para Córdoba (2004) el mejoramiento se obtiene organizando las instalaciones de producción en celdas
de manufactura. Cada celda se diseña para producir una familia de partes (o una cantidad limitada de
familias de partes), con lo que sigue el principio de la especialización de las operaciones. La celda incluye
equipo especial de producción y herramientas y soportes personalizados para optimizar la producción
de las familias de partes. Cada celda se convierte en una fábrica dentro de la fábrica.
Una familia de partes es un grupo de partes que poseen similitudes en la forma geométrica y el tamaño,
o en los pasos de procesamiento que se usan en su manufactura. En la siguiente Figura se aprecia la
aventaje del uso de celdas de manufactura para la producción “Lean” permitiendo la elaboración de
productos de diverso tipo en una misma celda de manufactura y en la cantidad que sea requerida en el
momento.
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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Figura 7. Distribución Producto-Cantidad de los diversos tipos de celdas de manufactura (Hales & Muther, 2002).
De tal forma que para Flores Ponce de Leon (2007) los beneficios de implementar celdas de
manufactura pueden ser:
Reducción de costos de producción.
Mejor calidad del producto.
Menor tiempo de flujo.
Incremento en la capacidad de producción.
La variabilidad de las operaciones se reducen.
Hay más rutas directas de producción y por lo tanto las piezas pueden ser fabricadas más rápido
y por lo tanto tener entregas más rápidas.
Las piezas pasan menor tiempo en cola, por lo tanto el inventario en proceso se reduce.
Hay varias formas para identificar familias de partes. Un método involucra la inspección visual de todas
las partes hechas en la fábrica y el uso del mejor juicio para agruparlas en familias apropiadas. Otro
enfoque, denominado análisis de flujo de producción, usa la información que contienen las hojas de ruta
para clasificar las partes. El método que probablemente se usa más es el de la clasificación y codificación
de partes, implica la identificación de similitudes y diferencias entre las partes para relacionarlas
mediante un esquema de codificación común. Este método contiene lo siguiente: sistemas basados en
atributos del diseño de partes, sistemas basados en atributos de la manufactura de partes y sistemas
basados tanto en atributos de diseño como de manufactura. Un principio que se usa para diseñar una
celda de maquinado es el concepto de partes compuestas: Los miembros de una familia de partes
poseen diseño y características de manufactura similares, Por lo general hay una correlación entre las
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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características del diseño de partes y las operaciones de manufactura que producen tales características
(Córdoba, 2004).
Indicadores Lean Por último, los indicadores de desempeño de la planta ahora se complementan con indicadores de
tiempo e indicadores del desempeño de la empresa en relación con su conversión a Lean (Wish J. ,
1998). Por ejemplo, tiempo de ciclo entre un pedido y la satisfacción del cliente, porcentaje de nivel de
servicio al cliente, tiempo de desarrollo de un nuevo producto, tiempo de preparación para cambio de
modelo, tiempo de ciclo de manufactura. Otros indicadores son: defectos por millón de oportunidades,
procesos críticos bajo control, grado de estandarización del producto, nivel de innovación en nuevos
productos, porcentaje de operaciones incluidas en celdas de manufactura, distancias de viaje de los
materiales, días e inventarios en proceso y en producto terminado, etc. (Wish & Wish, 2001).
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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Capítulo 3. Metodologías de implementación.
Metodología de Liker Liker (2004) en su obra sobre la claves del éxito de la empresa Toyota describe que es la gente la que le
da vida al sistema: su trabajo, la comunicación, la solución de problemas y crecer juntos, “The Toyota
Way” anima, soporta, es más, demanda el involucramiento del empleado. De acuerdo con esta obra son
catorce los pasos para lograr llevar a cabo las mejoras Lean, estos pasos se dividen en cuatro fases o
etapas como se muestra en la siguiente figura:
Figura 8. Pirámide “4P”del modelo Toyota (Toledano de Diego, Sierra, & García, 2009)
Enseguida se describen los pasos de acuerdo a Liker (2004).
Descripción de las etapas.
Concepto i: filosofía (pensamiento a largo plazo)
Principio 1. Base sus decisiones de gestión en una filosofía a largo plazo, a expensas de lo que suceda
con los objetivos financieros a corto plazo
Toyota presenta un proyecto a largo plazo, que guía sus decisiones, incluso a expensas de los resultados
a corto plazo. Se da por supuesto que producir un producto de calidad que se venda bien y sea rentable
para sus propietarios, es condición necesaria para alcanzar su verdadera misión:
1. Contribuir al crecimiento económico del país en el que se encuentre localizada (socios externos)
2. Contribuir a la estabilidad y al bienestar de todos miembros de la organización (socios internos)
3. Contribuir al crecimiento global de Toyota
La primera reacción ante una caída de las ventas no es reducir la plantilla sino aprovechar la
oportunidad para mejorar mirando al futuro; igualmente, tampoco despide a personas cuyo trabajo ya
no sea necesario como consecuencia de las acciones de mejora implementadas. Esto es clave para poder
mantener una mejora continua.
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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Concepto ii: proceso (eliminación de los despilfarros).
Principio 2. Cree procesos en flujo continuo para hacer que los problemas salgan a la superficie
El ideal de flujo es el flujo pieza a pieza, con inventarios cero y fabricados al ritmo que marca el cliente
(takt time), porque obliga a eliminar todos los despilfarros y reta a la gente a pensar y mejorar para
lograrlo. Pero obviamente es sólo un ideal, que se tiene que tener como referente para guiarnos en la
continua eliminación de los despilfarros.
Para mejorar el flujo hay que tener en cuenta el flujo global a lo largo de toda la cadena de valor, dentro
y fuera de la empresa. Sin olvidar que el inventario es MUDA, suele ser necesario para permitir un flujo
suave. Una herramienta de ayuda es el Value Stream Mapping (Mapa del flujo de valor)
Lo que la filosofía propone, es agrupar a las personas y los equipos por líneas de producto, en lugar de
por funciones. Propone plantear la empresa en base a organizaciones que tengan los recursos para
realizar la mayoría de las tareas y tomar la mayoría de las decisiones hasta llevar el producto al cliente.
Principio 3. Utilice sistemas PULL (tirar) para evitar producir en exceso
El cliente, interno o externo, debe tirar de la producción. Como se ha comentado antes, el ideal de flujo
es el flujo pieza a pieza con inventarios cero y fabricados al ritmo que marca el cliente. Toyota utiliza el
sistema Kanban para controlar el compromiso entre la necesidad de inventarios y el MUDA.
El extremo opuesto son los sistemas push, que utilizan los sistemas de producción en masa, empujando
material aguas abajo sin importar su necesidad; cada área busca su máxima eficiencia local,
independiente de las necesidades del flujo global. El TPS reserva el sistema push para casos puntuales
como envíos trans-oceánicos.
Principio 4. Nivele la carga de trabajo (HEIJUNKA)
Este principio matiza de nuevo el concepto de flujo ideal. Propone un cierto desacoplamiento del pull
del cliente para minimizar otros dos tipos de despilfarros, el MURI (sobrecarga del personal o de las
máquinas) y el MURA (desnivelado).
La propuesta consiste en nivelar la carga de trabajo a través de planes que utilicen los inventarios y las
previsiones de demanda razonablemente. Esto, junto con lotes de fabricación pequeños, permitirá
mantener una alta flexibilidad respecto a los requerimientos del cliente de forma estable en el tiempo.
Principio 5. Cree una cultura de parar a fin de resolver los problemas, para lograr una buena calidad a
la primera
La base es involucrar a todas las personas del equipo para que unan ejecución y calidad, así se detectan
los problemas en el mismo momento de producirse. La inmediatez en la detección, y el hecho de que
sea el propio equipo que realiza la tarea (donde reside el conocimiento) el que busca la causa raíz
incrementa las probabilidades de éxito. Los «5 por qué» o el «diagrama de Ishikawa» son herramientas
muy útiles para encontrar la causa raíz de los problemas. A partir de la detección de la causa raíz, hay
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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que implementar contramedidas para que el problema no se repita. El modelo Toyota consiste en
«incorporar en la cultura (de la empresa) la filosofía de parar o bajar el ritmo para lograr una buena
calidad a la primera para mejorar la productividad a largo plazo».
Principio 6. Las tareas estandarizadas son el fundamento de la mejora continua y de la autonomía del
empleado
Los estándares deben ser creados por los propios miembros de cada equipo (donde reside el
conocimiento). No por departamentos ajenos a la aplicación, que en su afán de estandarizar toda la
empresa, la colapsan y la llenan de MUDA.
Principio 7. Utilice el control visual de modo que no se oculten los problemas.
Se colocan una serie de elementos visuales (paneles, Kanban,…), que permiten al equipo auto
gestionarse. El control visual también tiene aplicación en los procesos de gestión. Algunos ejemplos son
las obeya o «salas de guerra» donde se visualiza gráficamente la situación de un proyecto y los
«informes A3» que es el estándar donde se deben presentar todos los informes (toda la información de
un solo vistazo).
Principio 8. Utilice sólo tecnología fiable absolutamente probada que dé servicio a su personal y a sus
procesos
Utilización de la tecnología, no solo por utilizar tecnología de punta. El éxito se basa en sus procesos y la
gente, por lo que sólo se deberá incorporar tecnología si refuerzan estos factores, y siempre que esté
probada.
Concepto iii: gente y socios (respeto, retos y continua evolución)
Situar a las personas en el corazón de su sistema y mantener una relación de mutuo beneficio con los
socios y suministradores.
Principio 9. Haga crecer a líderes que comprendan perfectamente el trabajo, vivan la filosofía y la
enseñen a otros
Es el conocimiento de cómo se han de hacerlas cosas y la habilidad de desarrollar personas para que
puedan comprender y hacer su trabajo de forma excelente, esto es construir una organización que
aprende. Para esto se pueden seguir estos puntos:
Manejar proyectos a largo plazo
Tolerar los errores
Mantener equipos multifuncionales.
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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Principio 10. Desarrolle personas y equipos excepcionales que sigan la filosofía de su empresa
Basado en los conceptos anteriores, se crean equipos orientados al flujo de valor, que trabajan de forma
autónoma. Verdaderos equipos que se soportan en la responsabilidad individual y autonomía de cada
uno de los miembros.
Principio 11. Respete a su red extendida de socios y proveedores, desafiándoles y ayudándoles a
mejorar
Aplican los mismos criterios de relación de largo plazo, respeto y beneficio mutuo, mejora continua,
entre otros.
Concepto iv: resolución de problemas (aprendizaje organizativo)
Principio 12. Vaya a verlo por sí mismo para comprender a fondo la situación (GENCHI GENBUTSU)
Los datos no dejan de ser meros «indicadores» de lo que sucede, pero es necesario que los hechos sean
verificados en el escenario por la persona que toma las decisiones, o por sus personas de confianza.
Principio 13. Tome decisiones por consenso lentamente, considerando concienzudamente todas las
opciones; impleméntelas rápidamente.
La toma de decisiones debe contener los siguientes cinco elementos:
Averiguar lo que realmente está pasando (GENCHI GENBUTSU)
Averiguar las causas raíz (5 por qué)
Considerar una gama de soluciones alternativas y explicar la solución elegida
Crear un consenso dentro del equipo
Usar vehículos de comunicación eficaces para ejecutar los pasos anteriores Principio 14. Conviértase en una organización que aprende mediante la reflexión constante (HANSEI) y
la mejora continua (KAIZEN)
El camino es: cree flujo y reduzca los inventarios para que los problemas (MUDA) salgan a la vista.
Analice los problemas (5 por qué), implante contramedidas y estandarice. Repetir este ciclo
constantemente en busca de la excelencia, hace que la organización se convierta en una «organización
que aprende».
Dentro de la metodología de Liker se considera la estandarización, evaluación de resultados y
retroalimentación, lo cual ayuda mucho a la mejora continua que se busca en una implementación.
También se describen muy bien los primeros pasos que se deben de seguir en Manufactura Esbelta para
eliminar desperdicios, como lo son celdas de trabajo, trabajo estandarizado, “Pull” del cliente, reducción
del tamaño de lote, nivelación de la demanda interna, etc.; lo cual se considerará como un proyecto
inicial para crear una base organizacional de reducción de desperdicios (Mortera Gómez, 2008).
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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Metodología de Tapping Tapping, Luyster, & Shuker (2002) desarrollaron una metodología que consiste de ocho etapas o pasos
para la implementación de Manufactura Esbelta a través del análisis de datos la cual consiste en:
1. Compromiso con la Manufactura Esbelta.
2. Seleccionar la cadena de valor
3. Aprender de Manufactura Esbelta
4. Mapear el estado actual
5. Identificar las métricas esbeltas
6. Mapear el estado futuro
7. Crear los planes Kaizen
8. Implementación de los planes Kaizen
Figura 9. Metodología de Tapping. (Tapping, Luyster, & Shuker, 2002).
Enseguida se describen cada una de las etapas ilustradas por la Figura anterior:
Descripción de las etapas.
1. Compromiso con la Manufactura Esbelta.
El primer paso de la metodología es el compromiso de la alta dirección con la Manufactura Esbelta al
establecer las directrices para su implementación y el involucramiento de los trabajadores para adoptar
las herramientas que requieren para mejorar su proceso.
La información deberá de fluir no sólo de la administración hacia los trabajadores sino también de los
trabajadores hacia la administración con el fin de llegar a un consenso en cuanto a objetivos y tiempos
de ejecución.
Las actividades clave a realizar por la administración son:
a) Identificar al Gerente de la Cadena de Valor, al “Campeón” y a los miembros del Equipo de
Implementación.
1. Compromiso con la Manufactura
Esbelta
2. Seleccionar la cadena de valor
3. Aprender Lean 4. Mapear el estado
actual
5. Identificar las metricas Lean
6. Mapear el estado futuro
7. Crear los planes kaizen
8. Implementar los planes kaizen
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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b) Arrancar el proyecto de Administración de la Cadena de Valor.
c) Ir a piso y ver el proceso por propia mano.
d) Revisar todas las propuestas Kaizen
Es muy importante no olvidar que los beneficios a largo plazo deben ser prioritarios sobre los beneficios
a corto plazo y que el implementar la Manufactura Esbelta implica un cambio en la cultura del negocio
de manera gradual.
2. Seleccionar la cadena de valor
Existen dos métodos para seleccionar la cadena de valor que será objeto de mejora: el análisis producto-
cantidad (PQ) y el análisis producto-ruta (PR). El análisis PQ intenta identificar primero si algún número
de parte es producido en volúmenes suficientemente grandes para hacer obvia su selección, por otro
lado, es conveniente realizar el análisis PR cuando los resultados del análisis PQ son inconclusos.
3. Aprender de Manufactura Esbelta
Ya que se ha decidido implementar un sistema de producción basado en la Manufactura Esbelta y que
se ha identificado la cadena de valor, es necesario capacitar al personal acerca de Manufactura Esbelta.
Se recomienda entrenar bajo el enfoque Enseñar-Aplicar para obtener mejores resultados.
El plan de entrenamiento debería incluir:
a) El principio de reducción de costos
b) Los siete desperdicios
c) Los dos pilares del TPS:
1. Justo a tiempo
2. Jidoka
d) Las 5´s
e) El ambiente de trabajo visual
f) Las 3 etapas de la aplicación de Manufactura Esbelta.
1. Demanda
2. Flujo
3. Nivelación
4. Mapear el estado actual
El objetivo es representar visualmente información exacta y en tiempo real relacionada con la cadena de
valor seleccionada. El proceso de mapeo da una imagen clara del desperdicio que inhibe el flujo.
Algunos consejos al mapear el estado actual:
a. Entender el estado actual antes de decidir el estado futuro.
b. Enfocarse en la información más exacta y actual.
c. Obtener información actual – no use valores estándar.
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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d. Observar sólo el proceso, no las excepciones del proceso.
e. No apurarse, hágalo bien la primera vez.
f. Usar íconos visuales.
g. Dibujar con lápiz o en un pizarrón blanco – hará numerosas correcciones.
5. Identificar las métricas esbeltas
Una vez que se ha representado el estado actual del proceso es importante identificar las métricas que
nos ayudarán a definir el estado futuro. Si bien es posible utilizar las métricas usadas por la mayoría de
las compañías, es esencial que éstas sean consensadas por la dirección y el equipo de implementación
con el fin de comprometerse con ellas, así mismo se requiere definir exactamente cómo se medirán.
Durante esta etapa del proceso se recomienda auditar el grado de implementación actual de las
herramientas de manufactura esbelta para posteriormente definir el estado futuro que se desea
alcanzar en cada una de ellas y establecer las métricas requeridas para monitorear su progreso.
6. Mapear el estado futuro
De la misma manera que se representó gráficamente el estado actual del proceso es necesario
identificar el estado futuro deseado y seleccionar las herramientas que asegurarán que se alcance.
7. Crear los planes Kaizen
Ya que se ha identificado el estado actual y futuro de nuestra cadena de valor se requiere planificar los
planes Kaizen para su implementación ya que sin una planeación sólida se reducirán las oportunidades
de alcanzar el éxito en la transformación esbelta que desea lograr. Una forma de priorizar las proyectos
Kaizen es en base a las 3 etapas de implementación que se usaron en los pasos anteriores, esto es,
programar primero los proyectos para alcanzar la demanda, luego los que garanticen el flujo continuo y
por último los proyectos que nivelarán la producción.
Se recomienda seguir las siguientes etapas durante la planeación de los proyectos Kaizen:
a) Revisar los mapas actual-futuro y crear un plan Kaizen mensual
b) Determinar fechas compromiso para cada una de las actividades Kaizen principales y graficarlas.
c) Completar el mapa de la cadena de valor (storyboard).
d) Obtener la aprobación de los planes Kaizen mediante catchball.
8. Implementación de los planes Kaizen
Las siguientes recomendaciones pueden ayudar al implementar los planes Kaizen
a) Comunicar, comunicar, comunicar.
b) Manejar cualquier comportamiento negativo lo más pronto posible.
c) No dejar que un problema detenga el proceso.
d) Considerar cada evento Kaizen como un experimento.
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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e) Premiar y reconocer el esfuerzo de la gente, practicar la confianza mutua y el respeto y tratar a
la gente con hospitalidad e integridad cada día.
f) Estar presente.
g) Ser flexible.
Metodología del MIT El modelo Lean Enterprise (LEM) es un marco sistemático que abarca los principios de “Lean Enterprise”,
métricas, además de las prácticas que permitan ayudar a las organizaciones a identificar y evaluar la
esbeltez de su propia organización y procesos. Ofrece un balance de las prácticas orientadas hacia las
personas, al igual que orientadas a los procesos (Bozdogan, Milauskas, Mize, Nightingale, Taneja, &
Tonaszuck, 2000).
Figura 10. Hoja de ruta para una transición “Lean” (Bozdogan, Milauskas, Mize, Nightingale, Taneja, & Tonaszuck, 2000)
Descripción de las etapas.
Enseguida se presenta la descripción de las etapas de desarrollo de la metodología del Massachusetts
Institute of Technology de acuerdo a Bozdogan, Milauskas, Mize, Nightingale, Taneja, & Tonaszuck
(2000).
1. Adoptar el paradigma Lean.
A) Construcción de la Visión.
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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Crear un nuevo modelo mental de cómo la empresa podría funcionar si se actúa y se comporta
de acuerdo a los principios de Lean y prácticas.
Ampliar la visión de Lean a todos los aspectos de la empresa.
Hacer la visión “Lean” parte integral del plan estratégico de negocios de la empresa.
B) Transmitir la urgencia.
Identificar la necesidad estratégica, es decir el motor para la transición a Lean.
Entender las amenazas competitivas a largo plazo.
Establecer que Lean es la alternativa más competente para abordar la necesidad estratégica.
C) Fomentar el aprendizaje Lean.
Haga que todos los altos directivos adquieran un conocimiento profundo respecto al modelo de
“Lean” y realizar visitas a empresas exitosas en “Lean”.
Entender las implicaciones de la transición a Lean.
Comprender “Lean” se trata de cambios en el comportamiento, no solo de las prácticas y
actividades ...
D) Hacer el compromiso.
El líder de la empresa debe tomar la decisión final hacia la transición “Lean”.
Hacer el compromiso irrevocable.
Comprometerse con los recursos necesarios (principalmente tiempo, energía y capital humano).
E) Obtener el “buy-in” de la Alta Dirección.
Todos los directivos deben estar capacitados para cualquier “Buy-in”.
Una educación y formación fuerte son necesarias.
Gerentes que no están dispuestos o son incapaces de cambiar deben ser reemplazados.
2. Centrarse en la cadena de valor.
Un concepto primario del pensamiento “Lean” es que todas las acciones y los recursos de una empresa
deben centrarse en crear valor para sus clientes. Cualquier acción o recurso que no puede estar
asociado con este objetivo se considera como desperdicio y debe ser eliminado.
A) Mapa de la Cadena de Valor.
Definir el valor para el cliente final.
Mover de los clientes hacia el interior de los procesos fundamentales de la empresa, continuar
externamente a los proveedores.
Identificar las acciones “End-to-End”, los recursos y las decisiones requeridas para poder ofrecer
valor al cliente dentro de la cadena de valor.
Optimizar la cadena de valor mediante la eliminación de actividades que no agregan valor
(desechos); los esfuerzos de mejora continua nunca terminan.
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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Darse cuenta de que la empresa debe optimizar a través de múltiples vías a través de la cadena
de valor tales como clientes, empleados, accionistas y proveedores.
B) Internalizar la visión.
Crear una visión en base a como los clientes obtienen valor a través de la cadena de valor,
comunicar esta visión a través de la empresa.
Organizar la cadena de valor interna tal que las unidades “aguas abajo” "jalen" el valor de las
unidades “aguas arriba”, extender este comportamiento en cascada a toda la cadena de
suministro.
Enfocarse en la mejora continua de los procesos para lograr la eliminación de residuos.
Proporcionar una amplia educación, formación y guía.
C) Establecer metas y métricas.
Derivar objetivos y métricas directamente de las necesidades estratégicas identificadas.
Determinar las medidas base de cómo la empresa aporta valor al cliente.
Desde la visión Lean, especificar las medidas de los beneficios esperados basados tras la
adopción de los principios y prácticas “Lean”.
Enlazar metas y métricas para la mejora de actividades que agregan valor y la eliminación de
desperdicios, estas son la clave para que la empresa mida el progreso en la transición a ”Lean”.
D) Identificar e involucrar a participantes claves.
Reconocer las principales partes interesadas: clientes, empleados, accionistas, sindicatos (si
existen), la administración, los proveedores y la comunidad.
Prestar especial atención a los trabajadores durante la implementación de las iniciativas “Lean”.
Que los interesados que puedan verse afectados por iniciativas Lean estén enterados e
involucrarlos en su mejora y desarrollo.
3. Desarrollar una estructura y comportamiento “Lean”.
Esta parte se ocupa de la creación del modelo mental y las condiciones dentro de la empresa que
mejoren la implementación exitosa de los principios de Lean y prácticas.
A) Organizar para la implementación Lean.
Cambio de la estructura organizativa de un enfoque vertical (que apoya la mentalidad de la
producción en masa) a un enfoque horizontal (que es compatible con una mentalidad “Lean”).
Establecer Equipos Integrados para el desarrollo de Productos/Proceso (IPPD por sus siglas en
inglés) alineados horizontalmente con la cadena de valor orientada al cliente.
Eliminar los niveles de administración innecesarios, descentralizar la toma de decisiones.
Establecer y fortalecer una Oficina de enfoque “Lean” para facilitar la iniciativas “Lean”.
B) Identifique y delegación los agentes de cambio.
Identificar a las personas de la organización que pueden afectar los cambios positivos.
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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Reconocer la necesidad de actuar tanto a nivel empresarial y local.
Enlistar a los mejores y más brillantes que puedan desarrollar una pasión por la transformación
“Lean”.
Comunicar una visión “Lean” común y un enfoque coordinado.
C) Alinear los incentivos.
Crear incentivos para recompensar el comportamiento de Lean.
Eliminar los desincentivos.
Tenga en cuenta tanto los incentivos monetarios y no monetarios.
Considerar incentivos individuales como grupales (equipos).
Vincular los incentivos con las métricas “Lean” a través de tarjetas de “Score Card”.
Equilibre las remuneración de los ejecutivos con las métricas del rendimiento “Lean”.
D) Adaptar la estructura y sistemas.
Aplicar los principios de Lean para rediseñar todos los sistemas y procesos de la empresa.
Use los requisitos más simples de una organización “Lean” para reducir la complejidad de los
sistemas de información y comunicación.
Rediseñas los sistemas financieros y contables para que sean compatibles con el modelo “Lean”
y de igual forma alineados con las métricas “Lean”.
Elaborar políticas y procedimientos en conformidad con Lean.
4. Crear y perfeccionar el Plan de Implementación.
Completados los pasos anteriores, ahora se está en condiciones de desarrollar, implementar y
monitorear un amplio nivel empresarial plan para lograr la transformación deseada.
A) Identificar y priorizar las actividades.
Desarrollar / perfeccionar la representación de la situación actual.
Desarrollar / perfeccionar las características del estado futuro deseado.
Crear una ruta para la transición basada en el análisis de los “Gaps”.
Extender y traducir las necesidades (obtenidas en base al análisis de Gaps) de las actividades de
toda la organización.
Priorizar y secuenciar las actividades.
Desarrollar una programación con la duración de las fases de las iniciativas “Lean” para la
compañía completa, considerando la limitación de recursos.
Realizar una revisión crítica de los movimientos e iniciativas actuales para que sean compatibles
con “Lean”.
B) Comprometer recursos.
Reconocer que el principal recurso necesario es el tiempo de todas las personas en la empresa.
Comprometerse con cumplir cada compromiso de producción durante la transformación “Lean”.
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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Asignar recursos especiales que se requieran para dar cabida a una mayor carga de trabajo a
consecuencia de las iniciativas “Lean”.
Hacer un compromiso firme con todos los recursos necesarios.
C) Proporcionar educación y capacitación.
Establecer un programa integral y coherente de educación y formación para toda la empresa.
Sigue los principios "just-in-time" durante los eventos de educación y capacitación.
Modificar el programa y proporcionar nueva formación, según sea necesario, en base a la
retroalimentación.
5. Implementar iniciativas “Lean”.
Aquí es donde el proceso de implementación y transformación comienzan. Todas las etapas anteriores
se han centrado en preparar el escenario y la organización para que los cambios que afectaran las
actividades de cadena de valor.
A) Desarrollar planes detallados.
Mapee los elementos apropiados para el Plan de Implementación del nivel empresa hacia los
procesos fundamentales o “Core Process” (manejar una orientación de organización horizontal).
Estructure planes de acción y proyectos a corto plazo que son detallados y específicos.
Estimar el tiempo requerido por las fases.
Integrar los diversos planes detallados y generar una agenda priorizada.
Proporcionar recursos.
Asignar responsabilidades y la rendición de cuentas.
Incorporar la educación y la formación como parte de los planes.
B) Implementar las actividades “Lean”.
Poner en marcha los planes de acción detallados, con la coordinación y apoyo proporcionado
por la Oficina de enfoque Lean.
Desafíe a los agentes de cambio y los altos directivos para identificar y eliminar obstáculos para
la implementación.
Dar seguimiento del progreso contra el cronograma, hacer visibles los resultados y difundir los
éxitos.
Determinar e implementar medidas correctivas necesarias a corto plazo correctivas y modificar
el plan según corresponda.
Resolver los conflictos.
Proporcionar educación y formación "just-in-time”.
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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6. Centrarse en la mejora continua.
A) Monitorear el progreso “Lean”.
Incorporar los resultados de la ejecución de los planes detallados al plan de implementación de
nivel empresarial.
Medir el progreso de la ejecución contra el calendario y el presupuesto.
Detectar desviaciones significativas y determinar sus causas.
Instituir acciones correctivas.
Los altos directivos deben participar visiblemente en el seguimiento de las métricas de
rendimiento y en difundir los éxitos logrados.
B) Nutrir el proceso.
Obtener el apoyo y estimulo del líder de la empresa y altos directivos. Ellos son esenciales,
especialmente cuando la transformación se encuentra con dificultades importantes.
Prestar especial atención a la modificación de los incentivos y recompensas: ¿Están trabajando?
¿Se entienden? ¿Son necesarias modificaciones?
Alentar a toda la plantilla laboral a ofrecer sugerencias para futuras mejoras.
Los beneficios obtenidos de la implementación “Lean” deben ser compartidos de manera
equitativa entre la dirección y la plantilla de trabajo.
Asegúrese de que los problemas y cuestiones específicas son tratados por la Oficina de enfoque
Lean.
Enfatizar en reforzar fuerzas positivamente.
C) Perfeccionar el Plan.
Evaluar cada elemento del plan de ejecución a nivel empresa.
Incorporar las acciones correctivas prescritas, ajustar recursos de ser necesario.
Revisar, eliminar y agregar elementos al plan de ser necesario.
Determinar cambios significativos cuando sean necesarios, de ser así, revisar el plan a largo
plazo para determinar las modificaciones necesarias.
D) Captura y adoptar nuevos conocimientos
Capturar las lecciones aprendidas (tanto de fuentes internas y externas) y añadirlas a la base de
conocimiento de la empresa.
Traducir y generalizar las lecciones aprendidas para su incorporación en los procesos de decisión
empresarial, las normas de diseño, normas de funcionamiento, entre otras.
Aportar al proceso de planificación estratégico propio de la empresa.
Es evidente que la hoja de ruta general representa un proceso que nunca termina. Esta metodología
propone un marco en el que la organización aprende de su comportamiento pasado, se esfuerza
continuamente en ofrecer cada vez valor hacia al cliente, y se prepara para entrar en cualquier ciclo y así
continuar con una visión actualizada continuamente.
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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Metodología Propuesta Una vez realizado el análisis de las diversas metodologías evaluadas, observando las coincidencias y
tomando las fortalezas de cada una de ellas, se llega finalmente a la propuesta de metodología Lean
Manufacturing, representada por el diagrama siguiente:
Figura 11. Metodología Propuesta. Elaboración Propia
Enseguida se dará explicación de los elementos que conforman la metodología propuesta:
Descripción de las etapas
1. Pensamiento Lean
Antes que nada fomentar la visión de la filosofía Lean y establecer el compromiso de la alta dirección
para transmitir la necesidad del cambio hacia todos los involucrados en el proceso.
Figura 12. Pensamiento lean. Elaboración Propia
Para poder entender sobre que se trabajara es importante que todos conozcan los conceptos Lean por
ello es necesario fomentar el aprendizaje de esta filosofía. De esta manera será más fácil transmitir la
urgencia a quien intervenga en las actividades que se llevaran a cabo durante el proceso de mejora.
•Visión de la filosofía Lean
•Compromiso de la alta dirección
•Conceptos lean
•Objetivos planteados
•Educación y capacitación
1. Pensamiento lean
A. Proceso de mejora
B. Monitoreo y perfeccionamiento
1. Pensamiento lean 2. Enfocarse a la cadena de valor
3. Compromiso
4. Contexto actual y futuro
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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Las decisiones y actividades a planear deberán estar alineadas a los objetivos planteados a corto plazo
por los encargados de las mejoras Lean. Es importante mantener una cultura de hacer bien las cosas a la
primera vez, de lo contrario parar, esto creara una cultura de compromiso con todos los involucrados.
Para que todo de implementación tenga éxito se requiere adicionalmente de la responsabilidad del
personal para las actividades a realizar de la delegación de los recursos que pudiesen llegar a ser
requeridos al momento de realizar las mejoras propuestas. Por ello se debe fomentar arduamente el
proceso de aprendizaje a través de la educación y capacitación de todos los agentes involucrados.
2. Enfocarse a la cadena de valor
Al dar inicio al proceso de mejora de la cadena de valor se deberá de invertir gran parte del tiempo en
entender el proceso por su propia mano.
Figura 13. Enfocarse en la cadena de valor. Elaboración Propia
La identificación de los elementos clave dentro de la cadena de valor permitirá establecer el
compromiso de los trabajadores hacia la mejora, pero además facilitara el trabajo durante el desarrollo
del proyecto. Se deberán despejar las dudas respecto a la secuencia de operaciones, las diversas
actividades propias del proceso y de esta manera se estará en condiciones de ver aquello que no agrega
valor al proceso. Una vez que la visión se interna hacia el proceso comenzaran a surgir a la vista las
oportunidades.
3. Compromiso
Una vez identificada la cadena de valor sobre la cual se trabajara se deberá de establecer acercamiento
con el líder o responsable de la misma al igual que con todos los miembros de la cadena de valor.
Figura 14. Compromiso. Elaboración Propia
•Entender el proceso
•Elementos clave
•Despejar las dudas
•Actividades propias del proceso
•Ver aquello que no agrega valor
•Visualizar las oportunidades
2. Enfocarse a la cadena de valor
•Involucramiento del trabajador
•Motivar y exhortar para enseñar a otros
•Equipos de trabajo
•Red de socios y proveedores
3. Compromiso
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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Al mantener a los trabajadores los involucrados se contara con información de primera mano de quienes
están a pie de la cadena permitiendo conocer datos que podrían estar ocultos o tal vez no a simple vista
o inclusive podrán aportar posibles soluciones o mejoras al proceso.
Todo personal que comprenda lo que se está haciendo y viva enérgicamente la filosofía Lean deberá de
ser motivado y exhortando para enseñar a otros. Una vez logrado el compromiso de las personas y el
logro de equipos de trabajo se deberá trabajar en mantener esa cultura a fin de conservar y expandir
esa actitud hacia otras áreas de oportunidad en la compañía.
Las mejoras Lean deberán de ser ampliadas a la red de socios y proveedores a fin de mejorar el proceso
completo.
4. Contexto Actual y Futuro
Ya que se comprendió el proceso se comenzara con el mapeo de la situación actual de la cadena de
valor, con ayuda de herramientas como el VSM (Value Stream Map), indicando cada uno de los pazos
que conforman el proceso. Deberán de estar indicados elementos tales como el proveedor (pudiendo
ser un proveedor interno o externo), también estarán incluidos datos como la demanda que se maneja
del producto o familia de productos seleccionados. El grupo de trabajo con el que se esté colaborando
para realizar el proyecto deberá de confiar exclusivamente en las observaciones que se indiquen en el
VSM, al igual que los tiempos cronometrados e información obtenida por los miembros del equipo de
trabajo, apegándose al manejo de las anotaciones y observaciones de lo que se está haciendo
actualmente y no de lo que se debería estar haciendo en base a su criterio. Ya que lo que se desea es
corregir en un futuro próximo malos hábitos y procedimientos mal entendidos y usados por que
“siempre se ha hecho así”.
Figura 15. Contexto actual y futuro. Elaboración Propia
Este mapeo deberá de incluir información relevante de cada uno de las etapas, como el tiempo de ciclo
de la actividad.
Para poder llevar a cabo el mapeo del proceso futuro es indispensable empezar por establecer las
características básicas de una cadena esbelta las cuales se deben cumplir en base a su Takt Time.
•Mapeo de la situación actual
•Proveedor
•Demanda
•Producto o familia
•Tiempo de ciclo
•Mapeo del proceso futuro
•Takt time
•Herramientas de lean Manufacturing
4. Contexto actual y futuro
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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El Takt Time nos indicara que tan seguido se deberá de producir una parte o producto, basado en las
ventas para cumplir los requerimientos del cliente.
Es recomendable que para la elaboración del mapeo del estado futuro se cuente ya con los
conocimientos de las diversas herramientas de Lean Manufacturing como Kanban, celdas de
manufactura, SMED, Poka Yoke, entre otras. En este paso lo que se pretende es ver lo que se desea que
suceda y cuando y como debe de ocurrir para mejorar el proceso actual.
Muchas veces cuando se está trabajando en una empresa, con un producto y/o proceso existente
algunos de los desperdicios en la cadena de valor será el resultado de del diseño del producto, de la
maquinaria con la que se cuenta o la ubicación donde se encuentran ciertas actividades. Situaciones que
tal vez no sean rápidamente mejoradas a menos que se desee un cambio de maquinaria, o se desee
introducir un nuevo producto para su fabricación. Es aquí donde entra la reflexión en cuanto a si se
eligió correctamente la cadena de valor, ya que debería de ser una en la que se pretenda introducir
nuevos diseños, procesos tecnológicos o bien modificar el sitio en el que se encuentra distribuido en la
planta. Otro aspecto importante a tener en cuenta es mantener siempre claro el objetivo de buscar que
hacer con lo que se tiene en el momento.
A. Proceso de mejora
Es aquí en este paso cuando se trabaja en el desarrollo de los planes a seguir para lograr los objetivos y
metas planteadas. En base a las actividades diseñadas se deberán de identificar y priorizar las de mayor
importancia o mayor impacto para la compañía, de esta forma serán aún más evidentes los cambios a
causa de la implementación Lean.
Sin lugar a dudas la finalidad de las mejoras Lean es la reducción o eliminación de costos innecesarios, es
por ello que se debe de tener muy claro las bases de los siete desperdicios, descritos en el capítulo uno
de este trabajo. Otros conceptos clave para el desarrollo de la conducta Lean son la comprensión de los
conceptos de los dos pilares de un TPS, es decir “Jidoka” y “Just In Time” además se requiere del
conocimiento de herramientas como las 5’s y mejoras del ambiente de trabajo visual.
Figura 16. Proceso de Mejora. Elaboración Propia
•Desarrollo de los planes
•Siete desperdicios
•TPS, jidoka y just in time
•Identificar y priorizar importancia
•Fase de implementación
•Actividades estandarizadas
A. Proceso de mejora
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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Ahora que todos los involucrados en el cambio a través de la implementación de actividades Lean están
preparados se comienza con la fase de implementación de las actividades proyectadas. El uso de
actividades estandarizadas es el fundamento de la mejora continua y de la autonomía del empleado ya
que permiten percibir rápidamente cuando se ejecutan incidentes que no están dentro del proceso,
adicionalmente de detallan las etapas necesarias para el óptimo aprovechamiento de tiempo, espacios y
recursos con los que cuenta cada operador.
El manejo de equipo fiable y absolutamente probado es de vital importancia, esto permitirá obtener
lecturas fiables de los procesos y dar servicio, asesoría y soporte al personal y los procesos en cuestión.
B. Monitoreo y perfeccionamiento
A través del proceso de implementación Lean se debe de mantener siempre un registro de todo lo
acontecido, de los resultados bueno o malos obtenidos a través de las mejoras o cambios llevados a
cabo. Esta información puede resultar útil para poder localizar soluciones y de esta manera conservar en
constante perfeccionamiento el plan de mejora planteado y mantener el proceso continuamente
actualizado.
Figura 17. Monitoreo y perfeccionamiento. Elaboración Propia
Además de sugerir cambios a los planes propuestos, al documentar todo el proceso de implementación
Lean se facilitara de un medio para el aprendizaje de nuevos conocimientos, de esta manera se puede
llegar a convertir en una empresa que siempre aprende mediante la reflexión constante (“hanze”) y la
mejora continua (Kaizen). Si hay algo que nunca debe de olvidarse es que siempre se aprende, y siempre
habrá mejoras posibles.
•Mantener siempre un registro
•Mantener proceso actualizado
•Sugerir cambios
•Reflexión constante
B. Monitoreo y perfeccionamiento
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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Capítulo 4. Implementación
Descripción de la empresa La empresa en la cual se lleva a cabo el desarrollo de la propuesta de mejora de este trabajo de tesis a
través de Sisamex es una coinversión 50-50% de Quimmco y Meritor, Inc. La empresa es un fabricante
de clase mundial de componentes automotrices para vehículos comerciales. Sisamex fabrica ejes,
frenos, componentes relacionados y ensambles para camiones y tracto camiones (Clase 5 a 8), así como
productos offhighway para la industria agrícola (SISAMEX, 2011).
La planta de producción se localiza en Escobedo, Nuevo León y tiene alrededor de 2,000 empleados. La
compañía provee sus productos a clientes como John Deere, CNH, Magna, Axle Alliance y a través de
Meritor a importantes fabricantes de equipo original, tales como International, Freightliner, Kenworth,
Mercedes- Benz, entre otros. Así mismo, la compañía es un proveedor de componentes para Meritor y
sus clientes a nivel global (SISAMEX, 2011).
En su búsqueda por ser mejores la innovación juega un papel fundamental en la empresa, para ellos la
innovación es crear ideas que sean transformadas en productos, procesos y servicios aceptados por el
mercado. Su propósito es visualizar oportunidades, desarrollarlas, implementarlas y comercializarlas. La
empresa fundamenta sus procesos de innovación en tres pilares:
Figura 18. Pilares de la Innovación en SISAMEX (SISAMEX, 2011)
A través de estos tres frentes, les permite tener ventajas competitivas inigualables en la industria y estar
abiertos a nuevas oportunidades de negocio. Manejan un modelo de innovación descrito a
continuación:
Figura 19. Tipos de innovación (SISAMEX, 2011)
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
61
Con el fin de lograr llevar a cabo el cumplimiento de su misión y visión, la empresa se encuentra en la
búsqueda y desarrollo de mejoras a través del desarrollo de proyectos de mejora en la misma empresa y
en sus filiales, es así como de desarrolla la visión de SISAMEX (SISAMEX, 2011):
"Crear admiración en todo lo que hacemos"
Nos inspira en lo que intentamos y queremos llegar a ser.
Es nuestra propuesta de valor comprometiéndose a:
o Crear valor extraordinario para nuestro cliente.
o Crear excelentes productos y servicios
o Ser una gran Empresa.
Con nuestra visión buscamos visualizar el futuro y desarrollar los procedimientos y las acciones
para hacer de ese futuro "Una Realidad".
Además de alinear su misión como empresa al objetivo de su visión de tal manera: "Con nuestro talento
y tecnología, transformamos productos en soluciones integrales que generan valor a clientes, accionistas
y a la comunidad" (SISAMEX, 2011).
Metodología empleada en la empresa Debido a que en la empresa se encuentran en practica los principios de Lean Manufacturing, se cuenta
con su metodlogia de implementacion Lean, adecuada a sus requerimientos, dicha metodlogia se
representa a travez del grafico siguiente:
Figura 20. Metodología empleada por la empresa. Elaboración Propia
Descripción de las etapas
Perspectiva lean.
Se deberán de establecer los acuerdos con la alta dirección para llevar a cabo las acciones de mejora,
que no solamente repercuten en una sola área, es decir, estos cambios tendrán un impacto en la cadena
de valor a nivel macro de la empresa.
Perspectiva Lean Seleccion de
cadena de valor Implementacion 5's
Trabajo Estandarizado
Mapeos Herramientas
Lean. Mejora continua.
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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Es importante el desarrollo del conocimiento Lean, teniendo como finalidad que todos conozcan sobre
que trabajaran y encaminar todas las acciones a un mismo fin.
Selección de la cadena de valor.
La segunda etapa de la metodología empleada incluye como en las otras metodologías la selección
adecuada de la cadena de valor. Para esto, se lleva a cabo un análisis de la demanda con el propósito de
elegir adecuadamente el conjunto de procesos de cadena de valor que más valor representan para la
compañía. Es importante mencionar que en ocasiones la cadena de valor elegida es impuesta por la
propia compañía, siguiendo muy posiblemente sus planes estratégicos.
Implementación 5’s.
El desarrollo de esta etapa de la metodología involucra a personal desde la alta dirección hasta personal
de primera mano u operativo. Incluye ciertas etapas clave para el éxito de su desarrollo que se describen
a continuación:
a) Definición de Equipo.
Se hace la invitación al equipo gerencial de operaciones así como al equipo de personal operativo que
participara.
b) Preparación.
Con el área seleccionada se deberá de asignar un responsable, al igual que se deberá de establecer un
padrino, llamando así a quien deberá de mantenerse al tanto del avance para proporcionar apoyo
cuando este sea necesario, una vez designados es necesario llevar a cabo una sesión para explicar a cada
personal sus roles y objetivo. Adicionalmente se deberán llevar a cabo los siguientes pasos:
Preparar material informativo: Rotafolios 5´s (Agenda, Método, Reflexión).
Discurso Sugerido.
Preparar material necesario de limpieza (Check List).
Tomar foto del Antes/Después en formato asignado.
Imprimir reconocimientos según lista de participantes en formato asignado* y requerir firmas.
Definir área para junta de arranque.
Co estos puntos tomados en consideración ahora si se está en condiciones de llevar a cabo la implementación de las 5’s en la cadena de valor seleccionada.
c) Ejecución.
Se lleva a cabo la implementación de 5’s. En este paso es posible mantener ayuda visual en donde así se
requiera.
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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d) Posterior a la ejecución de las 5’s
Finalizado la implementación de las 5’s se deberá de mantener un control sobre la cadena de valor
involucrada. Pasada una semana después de la implementación de 5’s se deberá de observar los
resultados de la misma, en este sentido se hace uso de auditorías internas semanales. Se desarrolla un
plan para mantener el área y en base al resultado de las auditorias se deberá de establecer las tareas
necesarias a ejecutar para cumplir con las metas establecidas por las auditorias.
Trabajo Estandarizado.
Para el desarrollo de esta etapa dentro de la metodología utilizada se realizan cinco formatos, a través
de los cuales se indican los tiempos que pasa el trabajador realizando las operaciones, dichos tiempos
van desde el mismo proceso hasta el tiempo que tarda caminando de un lado a otro. Además se
muestra el tiempo en el que se lleva a cabo operaciones de manera automática y/o operaciones
manuales. El siguiente grafico indica los cinco formatos:
Figura 21. Elementos del trabajo Estandarizado. Elaboración Propia.
A continuación se describen los formatos cada uno de los formatos.
1) Yamazumi
A través de este grafico es posible observar gráficamente el desbalanceo de una línea, al tener visible el
tiempo que tardan el conjunto de actividades para llevar a cabo el proceso, en este grafico se indican
valores de tiempo de ciclo (CT por sus siglas en ingles), la fluctuación y promedio de CT, el tiempo
requerido por los trabajos periódicos, tiempos de cambio de modelo, adicionalmente se indica el valor
Trabajo Estandarizado
Yamazumi
Machine Capacity Sheet
Standardized Work
Combination Table
Standardized Work Chart
Standard Work
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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del Takt Time. Para llegar a un gráfico de este tipo en el cual se indica con colores los diferentes
elementos:
Figura 22. Ejemplo de grafico Yamazumi. Elaboración propia.
2) Hoja de Capacidad de Maquina (Machine Capacity Sheet).
Esta grafica indica a cada una de las operaciones que se llevan a cabo en la línea de producción
seleccionada, en ella se indican datos de cada una de estas operaciones, tales como el tiempo de
operación manual y/o automática, al igual que la suma total de tiempo, asimismo se indica la capacidad
propia de la máquina.
3) Tabla de Combinación del Trabajo Estandarizado (Standardized Work Combination Table).
Este grafico representa a través de líneas de diferente color a las actividades que se llevan a cabo
durante todo el proceso de fabricación dentro de línea de producción analizada. Se elabora una gráfica
por cada una de las operaciones.
Deberán de estar indicadas todas las actividades que se llevan a cabo para la elaboración del producto.
Adicionalmente se muestran los tiempos que se toma cada una de las actividades, clasificados como
actividad manual o automática. Se encuentra también con celdas destinadas para colocar el tiempo que
se toma caminando entre actividades (solo se indica en caso de que se realiza una caminata entre
actividades).
Se encuentra un área de lado derecho de las actividades, la cual constituye el espacio en el cual se
grafica por medio de una línea el tipo de actividad, siguiendo el siguiente formato:
CT (Tiempo de ciclo menor)
TRABAJO PERIODICO (Promedio de las actividades)CAMBIO DE MODELO (Promedio de tiempos)
FLUCTUACION (CT mayor – CT menor)
PROMEDIO DEL TIEMPO DE CICLO (CT mayor + CT menor) 2
SOLDADO 1
MIN 48.91
75.7
26.39
MAX 62.78PROM 52.5
TAKT TIME = 92.04 seg/pza
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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Figura 23. Formato de línea de tabla de combinación del trabajo estandarizado. Elaboración Propia.
Este espacio puede tomar la escala de tiempo que se desee dependiendo de la suma total de tiempo y/o
de los tiempos de ciclo medidos empezando siempre en cero. Adicionalmente se deberá de indica el
tiempo de ciclo actual (línea azul), el tiempo “target” (línea roja) y el takt time (línea negra).
4) Mapa del Trabajo Estandarizado (Standardized Work Chart).
Este dibujo o mapa de trabajo estandarizado muestra gráficamente la operación sobre la cual se está
trabajando para mejorar, en este formato se indica el layout de la operación, así como datos propios de
la misma tales como nombre de operación e inicio y fin de la misma.
Se deberá de indicar por medio de líneas el camino que sigue el operador u operadores para llevar a
cabo su trabajo, se indica por medio de números los puntos en los cuales se detiene el operador, estos
números corresponden a las actividades identificadas. Se cuenta con una simbología que representan a
tomar en cuenta como tener precaución o especial cuidado con la seguridad al realizar la actividad, el
lugar en donde se realiza la inspección de calidad y los espacios en donde se encuentra acumulación de
material, es decir inventario. Enseguida se muestra la simbología empleada:
Figura 24. Simbología empleada en el mapa de trabajo estandarizado. Elaboración propia.
Adicionalmente en este formato se debe de indicar el takt time calculado y el tiempo de ciclo.
5) Método de Trabajo Estandarizado.
La finalidad del desarrollo de los manuales estandarizados es servir de base para la mejora de los
proceso, de esta forma se indicara el inicio y fin de cada una de las tareas. La importancia de estos
formatos radica en que son realizados por el mismo personal, aportando ideas y su conocimiento para la
mejora del trabajo estandarizado, ya que se muestra la mejor forma conocida de realizar las actividades.
De igual manera se pretende reducir las variabilidades ocasionadas por la falta de conocimiento de la
correcta secuencia a seguir, el tiempo al ser mostrado en estos estándares es mejorado al evitar que los
trabajadores realicen actividades o movimiento que no son necesarios o requeridos por las operaciones.
De igual forma la seguridad del trabajador juega un papel importante a la hora de realizar los formatos
de trabajo estandarizado debido a que se toma en cuenta el riesgo que puede correr el trabajador al
realizar de cierta forma un trabajo.
Manual Walk
Auto Wait
INVENTARIO EN PROCESO (STANDARD IN
PROCESS STOCK)INSPECCION DE CALIDADSEGURIDAD
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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En el formato deberán de estar indicados los datos generales de la operación, como nombre de línea,
maquina(s), modelo que representa. Se puede hacer uso de apoyo visual para mejorar la interpretación
de los pasos indicados.
Mapeos.
Para el inicio de esta fase se deberá de observar por completo la cadena de valor, tomando en cuenta
todas las operaciones involucradas en el proceso, de igual forma se deberá de considerar métricas como
el takt time de la línea, el tiempo de ciclo de cada uno de las operaciones, los porcentajes de calidad a la
primera así como el inventario con el que se cuente tomando en cuenta desde antes del inicio de los
procesos, entre los procesos y antes de su embarque al cliente (el cliente puede ser interno o externo,
es decir, otra cadena de valor). Es posible diseñar tres tipos de mapas: de estado actual, estado ideal y
de estado futuro (o meta).
Herramientas Lean.
Ya que se cuenta con una visión clara de la situación en la que se encuentra la cadena de valor
seleccionada, será posible proponer que herramientas se pueden aprovechar para lograr llegar al
escenario deseado que fue descrito a través del mapa de esto futuro diseñado anteriormente.
Dentro de este apartado se deberán de considerar los problemas que se encontraron durante los
recorridos y observaciones a la cadena de valor. Se deberá de designar adecuadamente las herramientas
para la solución de los problemas.
Mejora continua.
Una vez aplicadas las acciones planeadas para la mejora de la cadena de valor seleccionada se deberá de
continuar con el proceso de mejora de forma indeterminada. Teniendo siempre en mente la
identificación de elementos como: espacio, movimiento, sobreinventario, esperas, sobreprocesos,
retrabajos e involucramiento de los trabajadores. La finalidad es mantener siempre la cultura de la
mejora a fin de mejorar los procesos.
Figura 25. Metodología de Mejora Continua en la empresa. Elaboración Propia.
•Actualizar Metodo de Trabajo Estandar
•Medir Impacto (Yamazumi)
•Analizar y solucionar problema
•Identificacion de desperdicio - problema
1 2
3 4
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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Metodología Aplicada
Descripción de la cadena de valor seleccionada.
La selección de la cadena de valor se toma por decisión de la empresa como asignación para una prueba
piloto de implementación Lean. Esta cadena de valor tiene una importancia relevante debido a la
cantidad de producción, además representa la etapa inicial de todo el conjunto de procesos para la
elaboración del producto final. La idea es mejorar todo el conjunto de procesos en un futuro iniciando
para esto por los procesos “aguas abajo”.
La cadena de valor seleccionada incorpora a los procesos pertenecientes a la elaboración de los soportes
de frenos cuya descripción se encuentra a continuación.
Descripción de los procesos.
En la cadena de valor seleccionada se llevan a cabo en siete fases con diversas actividades o procesos
dentro de cada una, las cuales se describirán enseguida.
1. La primera fase cuenta con tres actividades, corte de tubo, torneado de tubo, estampado de
brida, esta es su descripción:
A. Corte de tubo: al tubo llega con una medida establecida mayor al tamaño requerido para el
proceso por ello siempre se corta a la longitud deseada.
B. Torneado de tubo: esta etapa se lleva a cabo con un torno CNC, el operador en este caso
alimenta del tubo cortado en el paso anterior de manera manual al alimentador de la
máquina, dependiendo del modelo de fabricación serán las dimensiones del corte y
torneado de los tubos de soporte de freno. Las piezas resultado de este proceso se
depositan automáticamente a un contenedor, este contenedor además sirve como depósito
de recolección del líquido refrigerante que escurre de las piezas cortadas. Enseguida el
operador toma las piezas de este contenedor y las coloca en carritos en base al número de
piezas que contenga la tarjera de disparo. Finalmente el operador coloca este carrito de
piezas en un área destinada para mantener un WIP (Work In Process).
C. Dentro de esta misma fase el mismo operador lleva acabo otro proceso de estampado en
“brida”, en el cual graba el número de pieza correspondiente a través de un taladro
automatizado, de igual forma el mismo operador debe de ir a reunir las piezas en los
carritos contenedores antes y después del proceso.
2. La segunda etapa corresponde a soldadura de brida y oreja.
Este proceso se lleva en dos celdas, ambas cuentan con dos máquinas soldadoras usadas cada
una para la soldadura de brida y oreja respectivamente. En la primera celda el operador realiza
la eliminación de los residuos de soldadura después de la soldadura de brida, enseguida pasa el
ensamble a la fase de soldadura de brida y nuevamente al finalizar realiza la limpieza de
residuos. La diferencia de las dos estaciones es que en la, debido a que las máquinas están una a
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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un lado de la otra sin divisiones entre ellas, la limpieza se lleva a cabo solamente una sola vez al
final de ambas soldaduras. Al finalizar el proceso, el operador coloca las piezas en los carritos en
un lugar destinado al WIP esperando la siguiente etapa.
3. En la tercera etapa encontramos los procesos de taladrado, avellanado y machuelado.
Esta etapa del proceso se puede llevar con dos o un solo operador ya que se tienen las
suficientes máquinas. El operador toma de los carritos las piezas a procesar, dependiendo de las
maquinas con las que vaya a trabajar puede realizar el proceso ya sea en tres o en dos, ya que
una de ellas puede realizar dos operaciones a la vez. Primero realiza el taladrado del tubo, este
corresponde al orificio en el cual se instala la grasera, enseguida se realiza el avellanado y
posteriormente en machuelado. Al terminar de maquinarlos, coloca las piezas nuevamente en
carritos.
4. La cuarta etapa consiste en el maquinado interno del tubo.
Se toman las piezas de los carritos contenedores y se colocan las piezas en las máquinas CNC
para su maquinado correspondiente de acuerdo al modelo que se esté trabajando. Nuevamente
al estar terminado el trabajo se colocan las piezas en otros contenedores.
Depende del tipo de modelo la pieza puede ir al proceso de pintura o bien al de soldadura de
refuerzo.
5. Soldadura de Refuerzos.
Consiste en la colocación de refuerzos (dependiendo del tipo de modelo puede o no llevar esos
refuerzos). Se realiza a través de una soldadura manual. En la que el operador que lleva a cabo
esta tarea es un operador altamente capacitado, ya que es una tarea que requiere de una gran
habilidad para la obtención de un acabado de calidad.
6. Pintura.
Una vez terminada la colocación del refuerzo de los soportes, el siguiente paso es trasladar la
pieza a pintura. Es importante destacar aquí que el proceso de pintado se lleva a cabo con un
contratista, normalmente el tiempo de espera para que una pieza regrese una vez que se va es
de un día aproximadamente. Se colocan las ordenes en las canastillas y son trasladadas en
tráiler para hacia otras instalaciones fuera de la empresa.
Al llegar las piezas pintadas, algunas piezas requieren de nuevo de un maquinado interno en el
tubo del soporte.
7. Colocación de grasera, buje y reten.
Una vez que las piezas que llegaron del proceso de pintura y finalizaron su maquinado (las que
así lo requieran) pasan a una inspección para la colocación de las graseras correspondientes al
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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tipo de modelo, aquí el operador coloca las canastillas en posición para su descarga. Esto lo hace
a través de un polipasto. Una vez que las piezas cuentan con su grasera son nuevamente
colocadas en las canastillas y las trasladan a través de un riel de ruedas hacia la colocación del
retén y buje. La colocación de reten y bujes es realizada por otro operador quien nuevamente es
el encargado de mover las canastillas que ya están con producto terminado. Es aquí donde
finaliza el proceso.
Posteriormente la pieza permanece en inventario esperando ser trasladado a los siguientes procesos de
ensamblaje de la planta.
Análisis de la demanda
En la línea seleccionada se producen los siguientes tipos de familias de productos principales: QP, QL,
SP, SL, BG, de estos grupos de familias se analiza el porcentaje de tiempo que la línea destina a la
producción de dichos productos, se analiza información de cinco meses de producción para el análisis de
la información. Enseguida se muestra los resultados de frecuencias de producción de las familias, tanto
porcentual como absoluta:
SEPTIEMBRE
FRECUENCIA ABSOLUTA
FRECUENCIA ABSOLUTA
ACUMULADA
FRECUENCIA PORCENTUAL
FRECUENCIA PORCENTUAL ACUMULADA
QP 12210 12210 71.66 71.66
QL 125 12335 0.73 72.39
SP 4305 16640 25.27 97.66
SL 110 16750 0.65 98.30
BG 145 16895 0.85 99.15
OTRA 144 17039 0.85 100.00
Tabla 1. Producción para el mes de Septiembre. Elaboración Propia
Como se aprecia para el mes de septiembre el grupo o familia QP corresponde al 71.66% de la
producción total del mes, seguido de la familia de producto SP con 25.27%, el mismo análisis se realiza
para otros cuatro meses de producción:
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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OCTUBRE
FRECUENCIA ABSOLUTA
FRECUENCIA ABSOLUTA
ACUMULADA
FRECUENCIA PORCENTUAL
FRECUENCIA PORCENTUAL ACUMULADA
QP 20085 20085 68.27 68.27
QL 176 20261 0.60 68.86
SP 8669 28930 29.46 98.33
SL 319 29249 1.08 99.41
BG 77 29326 0.26 99.67
OTRA 96 29422 0.33 100.00
Tabla 2. Producción para el mes de Octubre. Elaboración Propia
NOVIEMBRE
FRECUENCIA ABSOLUTA
FRECUENCIA ABSOLUTA
ACUMULADA
FRECUENCIA PORCENTUAL
FRECUENCIA PORCENTUAL ACUMULADA
QP 25001 25001 70.28 70.28
QL 204 25205 0.57 70.85
SP 9853 35058 27.70 98.55
SL 345 35403 0.97 99.52
BG 26 35429 0.07 99.60
OTRA 144 35573 0.40 100.00
Tabla 3. Producción para el mes de Noviembre. Elaboración Propia
DICIEMBRE
FRECUENCIA ABSOLUTA
FRECUENCIA ABSOLUTA
ACUMULADA
FRECUENCIA PORCENTUAL
FRECUENCIA PORCENTUAL ACUMULADA
QP 21883 21883 61.03 61.03
QL 234 22117 0.65 61.68
SP 13050 35167 36.39 98.08
SL 463 35630 1.29 99.37
BG 179 35809 0.50 99.87
OTRA 48 35857 0.13 100.00
Tabla 4. Producción para el mes de Diciembre. Elaboración Propia
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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ENERO
FRECUENCIA ABSOLUTA
FRECUENCIA ABSOLUTA
ACUMULADA
FRECUENCIA PORCENTUAL
FRECUENCIA PORCENTUAL ACUMULADA
QP 27590 27590 69.29 69.29
QL 150 27740 0.38 69.67
SP 11286 39026 28.34 98.01
SL 580 39606 1.46 99.47
BG 185 39791 0.46 99.93
OTRA 26 39817 0.07 100.00
Tabla 5. Producción para el mes de Enero. Elaboración Propia
En todos los casos es mayor la producción de productos de la familia QP, gráficamente se puede
apreciar mejor que porcentaje del total de piezas corresponden a esta familia.
SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREENERODICIEMBRE
80
70
60
50
40
30
20
10
0
MES
PO
RC
EN
TA
JE
QP
QL
SP
SL
BG
OTRA
Variable
Porcentaje de produccion mensual por familias
Tabla 6. Porcentaje de producción mensual por familias. Elaboración Propia
En todos los casos es mayor la producción de productos de la familia QP, de esta forma obtenemos el
promedio de producción durante cinco meses de esa familia de productos:
Producción de QP
Mes Producción Porcentaje del mes
Septiembre 12210 71.66
Octubre 20085 68.27
Noviembre 25001 70.28
Diciembre 21883 61.03
Enero 27590 69.29
Promedio 68.11
Tabla 7. Porcentaje mensual de producción para la familia QP. Elaboración Propia
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
72
Es decir del total de las piezas producidas, el 68.11% corresponde en cinco meses a la producción de las
piezas de la familia QP.
Con estos datos analizados y una vez seleccionada la familia de productos con la cual se trabaja, se
procede al desarrollo de los mapas de situación actual y futura.
Mapeos
Enseguida se muestran los diferentes mapeos elaborados, el primero de ellos corresponde al mapeo de
la situación actual, y el segundo el mapeo del estado futuro o deseado, cabe destacar que para la
elaboración de este ya se contaban con la mayoría de los tiempos y datos requeridos una vez que se
realizaron los entregables anteriormente descritos.
Mapeo del Estado Actual
Siguiendo la metodología establecida para el desarrollo del mapeo de la situación actual, se tomaron las
mediciones requeridas, y tras analizar los datos, se obtiene el siguiente gráfico:
PROGRAMACION
PROVEDORES CLIENTE INTERNOORDEN SEMANAL
440 pzas. 260 pzas. 140 pzas. 80 pzas. 1200 pzas.
ENTREGA SEMANAL
TORNO
CT= 33.28 s.
T. D.= 75600 s.
% Calidad: 99.99
SOLDADURA
CT= 48.91 s.
T. D.= 75600 s.
% Calidad: 99.87
TALADRO
CT= 24.16 s.
T. D.= 75600 s.
MAQUINA 623
CT= 45.65 s.
T. D.= 75600 s.
% Calidad: 99.96
SOLDADURA DE REFUERZO
CT=40.04 s.
T. D.= 75600 s.
% Calidad: 99.99
INSPECCION/GRASERA
CT= 5.3 s.
T. D.= 75600 s.
BUJE/RETEN
CT= 11.09 s.
T. D.= 75600 s.
FIFO
PROGRAMACION
DIARIA
TUBO = 7659 pzas.OREJAS = 6300 pzas.BRIDAS = 6000 pzas.
80 pzas.
480 pzas.
21353 pzas/mes
30 contenedores/dia
.52 dias .31 dias .17 dias .09 dias 1.43 dias .09 dias .57 dias𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
33.28 s. 48.91 s. 24.16 s. 45.65 s. 40.04 s. 5.3 s. 11.09 s.
ENTREGA
DIARIA
CT= Tiempo de Ciclo
T. D.= Tiempo Diponible
VA= Valor Agregado
NVA= No Valor Agregado
2
VA
NVA
VA
NVA
Figura 26. Mapeo del estado actual. Elaboración Propia.
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
A través del mapeo podemos darnos cuenta del tiempo que transcurre para obtener una pieza
terminada, en este caso el cliente quien recibe el producto es un cliente interno. El tiempo total está
determinado de la siguiente forma, teniendo especial cuidado con el manejo de las unidades (días,
horas,...):
Tiempo Total (min)
/33.28s r ^ 48.91s r
= —— h (. 51dias * llhrs * 60min) H—— h (. 31días * 21hrs * 60min)
y 60s J 60s 24.16s , , 45.65s ,
+ ——— + (. lidias * llhrs * 60min) + ——— + (. 09dias * llhrs * 60miri) 60s J 60s
40.04s 5.3s H — — 1- (lA3dias * llhrs * 60miri) + + (. 09dias * llhrs * 60min)
60s 60s 11.09s , \
H — — 1- (. 57dias * llhrs * 60min) 60s I
= 4010.27m¿n = 240616.43s = 3.181dias
Es decir desde el momento en que se tiene el material en inventario hasta que se obtiene el producto
terminado toma un tiempo de 3.182 días. Ahora podemos darnos cuenta del porcentaje del tiempo que
agrega valor. En este caso obtenido de la siguiente manera:
VA = 33.285 + 48.91s + 24.16s + 45.65s + 40.04s + 5.3s + 11.09s
VA = 208.43s = 3A7min
De acuerdo a la suma de tiempos para el desarrollo de una pieza solamente 3.47min. del tiempo total se
le añade valor al producto. Con una simple regla de tres obtenemos el porcentaje del tiempo que agrega
valor:
És decir, del tiempo total que se toma en la actualidad el desarrollo de una pieza solamente el .085%
añade valor.
73
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
Adicionalmente como ya se había calculado con anterioridad el takt time, podemos ahora calcular el Pitch, es decir el tiempo en el cual deberían de salir los contenedores. Si cada contenedor cuenta con 28pzas. Entonces el pitch queda determinado de la siguiente forma:
92 045 28T> zas Pitch = takt time * piezas por contenedor = —'•— * - = 257712.12 s = 42 min. pza contenedor
Es decir cada 42 minutos debería de salir un contenedor de 28 piezas.
Mapeo del Estado Futuro
A continuación se presenta el mapa del estado futuro, en donde se incluyen los diferentes aspectos que se han considerado para la mejora de la línea, tales como el desarrollo de los estándares de trabajo descritos con anterioridad, la implementación de técnicas como 5's que se están llevando a cabo en piso además debido a las observaciones realizas durante las visitas a piso se sugiere también el desarrollo futuro de las técnicas de TPM y SMED en algunos dispositivos.
Figura 27. Mapa dei estado futuro. Elaboración propia
74
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
75
Se propone también la simplificación de las dos últimas operaciones en una sola, ya que debido al
tiempo que toma la realización de dichas actividades, es posible que un solo operador ejecute dichas
actividades sin perjudicar el takt time establecido con anterioridad.
Mapa Target
Sin embargo debido a que no se puede llegar al establecimiento de un sistema PULL en la línea piloto
debido a las condiciones de administración de la producción actual, se decide la elaboración de un
tercer mapa, denominado “Traget”. Cuya diferencia con el mapa de estado futuro radica en que en este
no se manejan kanbans entre los procesos de la cadena de valor. De esta forma tampoco se manejan
supermercados entre los mismos. En su lugar se utilizaran inventarios de seguridad determinados por
personal de programación.
Enseguida se muestra el mapeo alternativo:
PROGRAMACION
PROVEDORES CLIENTE INTERNOORDEN SEMANAL
ENTREGA SEMANAL
TORNO
CT= 33.28 s.
T. D.= 75600 s.
% Calidad: 99.99
SOLDADURA
CT= 48.91 s.
T. D.= 75600 s.
% Calidad: 99.87
TALADRO
CT= 24.16 s.
T. D.= 75600 s.
MAQUINA 623
CT= 45.65 s.
T. D.= 75600 s.
% Calidad: 99.96
SOLDADURA DE REFUERZO
CT=40.04 s.
T. D.= 75600 s.
% Calidad: 99.99
INSPECCION/GRASERA
CT= 5.30 s.
T. D.= 75600 s.
21353 pzas/mes
30 contenedores/dia,
en teoria 29.333:
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
33.28 s. 48.91 s. 24.16 s. 45.65 s. 40.04 s.
ENTREGA
DIARIA
CT= Tiempo de Ciclo
T. D.= Tiempo Diponible
VA= Valor Agregado
NVA= No Valor Agregado
2
VA
NVA
VA
NVA
ORDEN DIARIA
PRONOSTICO MENSUALPRONOSTICO MENSUAL
EMBARQUE
Trabajo Estandarizado
5's5's
5's
5's5's5's
SMED
TPM
KANBANSTPM
59 tarjetas de 28 pzas c/u
BUJE/RETEN
CT= 11.09 s.
T. D.= 75600 s.
5's
440 pzas15 Canst.
260 pzas.9 Canst.
140 pzas.5 Canst.
80 pzas.3 Canst.
1200 pzas.
43 Canst.
80 pzas.3 Canst.
.52 dias .31 dias .17 dias .09 dias 1.43 dias .09 dias .57 dias
5.3 s. 11.09 s.
480 pzas.17 Canst.
KAIZEN
TUBO = 7659 pzas.OREJAS = 6300 pzas.BRIDAS = 6000 pzas.
Figura 28. Mapa Target. Elaboración Propia
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
76
La ventaja de proponer este VSM “target” es que se pueden llevar a cabo mejoras en un periodo de
tiempo más corto, adicionalmente al empezar a adoptar una cultura de “cambios” podría darse en un
futuro la implementación del estado futuro propuesto con anterioridad.
Trabajo Estandarizado
Se efectuaron los cinco formatos, indicando elementos como tiempos que pasa el trabajador realizando
las operaciones, dichos tiempos van desde el mismo proceso hasta el tiempo que tarda caminando de
un lado a otro, se muestran los tiempos de operaciones automática y/o manuales. A continuación se
describe la elaboración y resultado de cada uno de los formatos empleados.
Yamazumi.
El primer paso para poder desarrollar este grafico fue el cálculo del Takt Time, aplicando la fórmula, en
ella se toma en cuenta el tiempo de 7 horas por turno, los tres turnos al día y 26 días al mes hábiles,
además se considera el promedio de demanda mensual el cual corresponde a 21353.8 pzas.
El resultado nos indica que cada 92.04 segundos se deberá de producir una pieza a fin de cumplir con la
demanda mensual.
Enseguida a fin de elaborar este formato fue necesario el muestreo de tiempos para el conjunto de
actividades, el grafico que se muestra a continuación representa el muestreo de los tiempos de ciclo de
las actividades que conforman la cadena de valor:
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
77
Tabla 8. Muestreo de Tiempos de Ciclo. Elaboración propia.
Una vez tomadas las muestras de CT se extraía de cada actividad el tiempo de ciclo más bajo (este es el
que se considera para el gráfico), la fluctuación (La diferencia entre el más bajo y el más alto) y el
promedio de tiempo que lleva acabo la actividad.
La siguiente etapa correspondió a la obtención de tiempos de actividades periódicas, para eso fue
necesario observar cada una de las actividades y tomar nota de acciones que se realizaban
recurrentemente.
Aquí se requiere tener en cuenta cada cuando se realizan las actividades, ya que habrá algunas que se
ejecutan conforme se realiza cada pieza o bien cada determinado número de piezas. Sin embargo se
debe de tener especial cuidado de considerar para la suma final únicamente a los tiempos que toman
esas actividades por pieza producida. En este caso existían actividades que se realizaban cada vez que se
llenaba uno de los “carros” en los cuales son colocadas las piezas conforme van emergiendo de los
procesos, en otras ocasiones ciertas actividades se realizaban al momento de surtir de nuevo la materia
prima.
El siguiente grafica muestra las 7 diferentes actividades con sus respectivas actividades periódicas para
cada una de ellas:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lowest CT 33.28
33.28 33.56 33.65 33.56 33.72 33.56 33.65 33.7 33.65 33.62 Avg. CT 33.60
PW/Cycle
Fluctuacion 0.44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lowest CT 48.91
52.1 50.78 50.37 53.16 49.5 55.56 48.91 62.78 49.75 52.1 Avg. CT 52.50
PW/Cycle
Fluctuacion 13.87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lowest CT 45
68.53 56 49 45 52.8 56 52.5 45 80.03 54.6 Avg. CT 55.95
PW/Cycle
Fluctuacion 35.03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lowest CT 24.16
27.37 24.16 24.19 25.62 24.41 24.69 27.91 28.9 27.04 26.2 Avg. CT 26.05
PW/Cycle
Fluctuacion 4.74
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lowest CT 45.65
45.65 65.94 48.16 71.07 49.81 77 47.88 70.97 72.15 49.8 Avg. CT 59.84
PW/Cycle
Fluctuacion 31.35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lowest CT 100.1
113.1 107.4 161 100.1 107.6 105.7 102.1 119.07 110.63 115.06 Avg. CT 114.18
PW/Cycle
Fluctuacion 60.9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lowest CT 5.3
7.12 8.21 5.3 7.22 8.04 7.95 7.81 8.36 8.02 7.58 Avg. CT 7.56
PW/Cycle
Fluctuacion 3.06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lowest CT 11.09
12.9 11.09 12.44 14.47 13.46 15.5 14.31 13.41 13.47 13.51 Avg. CT 13.46
PW/Cycle
Fluctuacion 4.41
Inspeccion/Grasera
Overall Cycle Timing
Buje/Reten
Overall Cycle Timing
Taladrado
Overall Cycle Timing
Maquinado 624
Overall Cycle Timing
Soldadura Refuerzo
Overall Cycle Timing
Overall Cycle Timing
Torno
Overall Cycle Timing
Soldadura 1
Overall Cycle Timing
Soldadura 2
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
78
Tabla 9. Actividades Periódicas por operación. Elaboración Propia
A continuación se realizó la suma de los tiempos de las actividades periódicas correspondiente al tiempo
por cada pieza.
Los tiempos obtenidos fueron los siguientes:
Actividad periódica Suma por pieza (s)
Corte/Estampado/Torno 8.59
Soldadura Brida/Oreja 26.39
Taladrado 7.26
Maquinado 624 13.70
Soldadura Refuerzo 22.27
Inspección/Grasera 15.99
Buje/Reten 11.40
Tabla 10. Tiempo destinado por las actividades periódicas por pieza. Elaboración Propia.
OPERACION ACTIVIAD PERIODICAPROMEDIOS
POR
ACTIVIDAD
TIEMPO POR
PIEZA
CORTE DE CINTOS DE TUBO 34.85 33.25 34.32 32.15 30.2 32.01 32.80 0.02
POSICIONAR TUBO P CORTE DE LARGO 11.22 18.47 26.06 19.62 18.78 19.93 19.01 0.41
CORTE DE LARGO 40.2 39 41.6 39.3 40.2 39.7 40.00 0.87
COLOCAR TUBO EN ALIMENTADOR CNC 9.38 8.75 11.31 8.22 8.54 9.72 9.32 0.41
COLOCAR TUBO EN CARRO 1.78 1.65 1.87 1.74 1.65 1.52 1.70 1.70
GRABADO 4.25 3.53 4.81 3.89 3.89 4.56 4.16 4.16
SELECCIONAR TARJETA DE DISPARO A PRODUCIR12.65 11.25 13.59 15.02 14.98 16.2 13.95 0.50
DEJAR CARRO PARA ESTACION SIGUIENTE 13.2 14.74 13.2 16.2 16.02 14.92 14.7133333 0.53
ir por master y calibracion*** 38.72 35.27 39.06 38.5 36.4 37.51 37.58 1.34
ir por carrito de piezas a inventario 154.59 150.3 149.52 151.7 149.74 140.24 149.35 5.33
desarmar y armado de ensamble 16.13 15.21 14.68 11.82 14.03 12.94 14.14 14.14
quitar escoria de soldadura 5.37 5.03 7.37 3.98 4.39 4.25 5.07 5.07
mover carrito a estacion siguiente 16.75 15.36 12.6 14.57 13.26 14.22 14.46 0.52
traer carro nuevo 10.83 13.69 12.52 12.31 13.56 11.25 12.36 0.44
preparacion de pieza 4.28 4.06 4.13 4 4.35 5.2 4.34 4.34
desarmado 2.04 2 2.44 2.06 1.66 2.6 2.13 2.13
acomodar carrito en estacion siguiente 9.1 10.51 11.32 8.09 9.64 10.25 9.82 0.35
acomodar carro nuevo 10.6 10.97 12.51 11.28 12.52 11.25 11.52 0.41
preparar pieza 7.23 7.38 7.59 6.38 6.06 8.38 7.17 7.17
desarmar pieza 5.94 4.9 5.3 4.41 6.7 5.3 5.43 5.43
mover carrito a estacion siguiente 18.56 18.32 19.9 20.56 19.61 20.11 19.51 0.70
preparacion de pieza 15.1 14.93 14.36 13.62 15.32 14.22 14.59 14.59
quitar pieza 6 8.66 7.56 8.2 8.12 7.51 7.68 7.68
colocar en posicion carrito nuevo 25.18 24.38 25.03 24.01 25.41 24.18 24.70 0.88
tomar pieza para acomodar 4.05 2.815 3.905 3.38 4.515 3.435 3.68 3.68
colocacion manual de buje 3.13 2.6 2.98 3.1 2.97 3.06 2.97 2.97
atornillado 7.91 6.86 7.37 8.91 6.3 5.55 7.15 7.15
mover carrito a estacion siguiente 39.5 37.44 35.93 36.32 35.05 34.02 36.38 1.30
Colocar en posicion carrito de piezas termindas 28.44 27.32 29.05 28.43 26.32 27.22 27.80 0.99
acercar carrito de rodillos 8.69 7.56 8.23 7.41 7.61 8.02 7.92 0.28
preparar pieza 8 7.63 8.11 6.93 7.2 6.87 7.46 7.46
retirar pieza 2.85 2.44 2.38 2.9 3 2.45 2.67 2.67
INSPECCION/GRASERA
BUJE/RETEN
MUESTRAS
TORNO
SOLDADURA
BRIDA/OREJA
TALADRADO
MAQUINADO 624
SOLDADURA
REFUERZO
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
79
Estos tiempos obtenidos son los que se tomaran en cuenta para el grafico final.
El siguiente paso consiste en obtener los tiempos de cambio de modelo, que en este caso solamente
aplica para el área de soldado 1 y 2, para eso se tomaron muestras y se obtuvo su promedio, como se
muestra en la siguiente tabla:
Tabla 11. Muestreo de Cambio de Modelo. Elaboración Propia.
Al igual que en los otros muestreos estos resultados son los que se consideran para el grafico final.
Finalmente se obtuvo el grafico Yamazumi que representa a la línea de producción en contexto:
CORTE/ESTAMPADO/
TORNO
SOLDADO 1
SOLDADO 2
TALADROMAQ. 623
SOLD. REFUERZ.
INSPECCION/GRASERA
BUJE/ RETEN
TAKT TIME = 92.04 seg/pza
CT (Tiempo de ciclo menor)
TRABAJO PERIODICO (Promedio de las actividades)CAMBIO DE MODELO (Promedio de tiempos)
FLUCTUACION (CT mayor – CT menor)
PROMEDIO DEL TIEMPO DE CICLO (CT mayor + CT menor) 2
MIN 33.28
MIN 48.91 MIN 45
MIN 24.16
MIN 45.65MIN 40.04
MIN 5.3 MIN 11.09
MAX 33.72PROM 33.6
8.59
75.7
75.7
26.39
26.39
MAX 62.78PROM 52.5
MAX 80.03PROM 52.5
7.26 MAX 28.9PROM 26.05
13.7
MAX 77PROM 59.84
22.27 MAX 64.04PROM 45.67
15.99 MAX 8.36PROM 7.56
11.4
MAX 15.5PROM 13.46
Figura 29. Yamazumi de soportes de freno. Elaboración Propia.
1 2 3 4 5 6
75.02 80.04 62.57 70.79 90.08 75.7 75.7
75.02 80.04 62.57 70.79 90.08 75.7 75.7
CHANGEOVER
PROMEDIO
MUESTRASOPERACIONES
Soldadura 1
Soldadura 2
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
80
Con la ayuda de este grafico se puede llevar a cabo un análisis de las actividades para poder identificar si
es posible considerar agrupar actividades en una sola o desarrollar celdas de manufactura.
Hoja de Capacidad de Maquina (Machine Capacity Sheet).
Se indicó cada operación de la línea de producción. Para el llenado de los tiempos se tomó en cuenta las
actividades previamente identificadas en cada operación, para el proyecto solo se consideraron los
tiempos correspondientes a la actividad “Corte/Estampado/Torno”. Se usaron los tiempos por pieza que
se tienen como antecedente y se clasificaron dentro de la categoría manual y/o automática. Ya con la
clasificación hecha, finalmente se realizó la suma total de tiempo, el cual es el que se indica en el
formato elaborado, como se muestra enseguida:
Figura 30. Hoja de capacidad de Maquina. Elaboración Propia
Tabla de Combinación del Trabajo Estandarizado (Standardized Work Combination Table).
Para el desarrollo del proyecto de la empresa se elaboró este formato solo para la operación
Corte/Estampado/Torno se consideraron las actividades identificadas con anterioridad, las cuales eran:
FECHA
A/M TIPO DE PIEZA GRUPO G/L
# DE
UNIDADES
INTERVALOSTIEM PO
REQUERIDO
1
2
3
4
5
6
7
TOTAL:
(MACHINE CAPACITY SHEET )
4.77 37.11 41.88
INSPECCION/GRASERA
BUJE/RETEN
MAQUINADO 623
SOLDADURA REFUERZO
SOLDADURA
TALADRO
HOJA DE CAPACIDAD DE MAQUINA
NOMBRE DE
MAQUINA
CAMBIO DE HERRAMIENTA# DE
PROCESO
CORTE/ESTAMPADO/TORNO 4.77 37.11 41.88 ___ - - -___ - - -
NOMBRE DEL PROCESO# DE
MAQUINA TOTALCAPACIDAD
TIPO DE OPERACION
MANUAL __ AUTO - - - - -
# DE PARTE
NOM BRE DE
PARTE
TIEMPO DE OPERACIONES BASICAS
MANUAL AUTO
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
81
1. Corte de cintos de tubo.
2. Posicionar tubo p corte de largo.
3. Corte de largo.
4. Colocar tubo en alimentador cnc.
5. Corte en cnc de modelo.
6. Seleccionar tarjeta de disparo a producir.
7. Grabado.
8. Colocar tubo en carro.
9. Dejar carro para estación siguiente.
Se obtiene la siguiente tabla de combinación del trabajo estandarizado:
Figura 31. Tabla de combinación del Trabajo Estandarizado. Elaboración Propia.
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
82
Mapa del Trabajo Estandarizado (Standardized Work Chart).
Tomando en cuenta el proceso Corte/Estampado/Torno se desarrolla el mapa de trabajo estandarizado,
se indican las 9 actividades identificadas previamente, obteniendo como resultado el siguiente formato:
Figura 32. Mapa del Trabajo Estandarizado. Elaboración Propia
Como medida de precaución a fin de evitar confusión con la interpretación del mapa, se trató de
conservar la proporción de los elementos graficados.
Método de Trabajo Estandarizado.
Con las nueve actividades identificadas propias del proceso Corte/Estampado/Torno se describen los
pasos brevemente y se les colocaron los elementos gráficos que identificaron si la operación requiere de
inspección de calidad, inspección visual o seguridad, enseguida se describieron algunos puntos clave que
pudiesen servir de apoyo para cada una de las actividades.
Finalmente se obtuvo el siguiente formato:
MAPA DEL TRABAJO ESTANDARIZADO (STANDARDIZED WORK CHART)
REVISION DATE SIGNATURE
22/MARZO/2012
JOB CONTENT
FROM:
TO:
CORTE DE LARGO DE TUBO (MATERIA PRIMA)
COLOCACION EN CARRITO DE TUBOS CON OREJA
TORNOALIMENTADORMATERIA PRIMA
SIER
RA
INVENTARIO
CA
RR
O
1 OF 1
PAGE
41.09
CYCLE TIME
92.02
TACK TIMEINVENTARIO EN
PROCESO (STANDARD IN PROCESS STOCK)
1
GRABADO8
4
3 7
9
6
2
5
PROCESS NAME: TORNO
INSPECCION DE CALIDADSEGURIDAD
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
83
Figura 33. Método de Trabajo Estandarizado. Elaboración Propia.
HOJA: 1 de 1
Planta: Modelos: Inspección Calidad
Línea: Min/Pz: Inspección Visual
Maquina: Pz/Hr: Seguridad
Paso Símbolo
1
2
3
4
5
6
7
8
Elaboró: Revisó: Producción: Revisión:
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:
METODO DE TRABAJO ESTANDARIZADO
Operación (# y descripción): TORNO
FRENOS QP
Simbología:SOPORTES
TORNO
Descripción del paso Puntos Clave
Realizar el corte de los cintos que sujetan a los nuevos
tubos a resurtir.
Verificar la cantidad de tubos disponibles, llamar
montacargas usando el boton de llamada. Colocar las
barras de seguridad. Usar herramienta de corte.
Mantener area libre de objetos agenos al proceso.
Tomar un tramo de los tubos nuevos y colocarlo en el
riel donde se posiciona de acuerdo al largo especificado.
En base a las lineas marcadas en el riel, desplazar el
tubo para colocarlo en la posicion deseada.
Accionar la cortadora, moviendo hacia abajo la parte
superior de la misma y presionar botn verde para
accionar.
Mantener manos y objetos ajenos al proceso fuera del
area de corte para evitar accidentes.
Mover el tramo de tubo cortado hacia el alimentador del
torno CNC
Tomar el tubo solo si la sierra se ha detenido por
completo por seguridad propia. Al ir desplazando el tubo
hacia el alimantador verificar que se este
adecuadamente apoyandose sobre los rieles.
Se realiza el corte y torneado de las piezas de forma
automatica.
Checar la secuencia de corte con la que se encuentra
trabajando el torno CNC, iniciar la programacion de ser
necesaria o eliminar fallas por falta de material.
Buscar el carro con la orden de piezas requeridas. Seleccionar del area de inventario el modelo y cantidad
de orejas requeridas para producir, se colocan en carro.
Despues se posicionara el carro a un lado de la
estampadora para vaciar las piezas
Manualmente y una por una las orejas son colocadas en
la estampadora
En base al modelo a maquinar se selecciona el grabado
correcto de la oreja. Se ubica la oreja en la posicion
especificada por los topes. Se descargan las orejas
conforme se van estampando y se colocan nuevamente.
Colocar tubo en carros y Dejar carro para estacion
siguiente
Una vez que las piezas de tubo han escurrido parte del
lubricante, se colocan en los carros. Completada la
cantidad requerida se deja el carro en el area de
inventario.
Código ISO/TS: 522010MT1001
Apoyo Visual
MANUEL CASTRO
13/MARZO/2012
V
V
V
V
V
V
Herramienta de corte
1
V
V
V
2 3
4 5
6
7 8
Barras de seguridad
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
84
Capítulo 5. Conclusiones
En la búsqueda de mantenerse con vida, y ser más competitivas las empresas se encuentran en la
búsqueda de métodos de mejora, que les permitan renovarse, no solo administrativamente sino
mejoras que involucren incluso la mejora a sus procesos con los cuales generan valor hacia sus clientes,
mejoras desde el punto de vista de la calidad, de la productividad así como cambiar la mentalidad de
todo trabajador a enfocarse en la reducción de desperdicios, es decir, todo aquello que no agrega valor
para el cliente final.
Una forma en que las empresas pueden mantenerse en este camino de la mejora y cambio es el uso de
metodologías tales como Lean Manufacturing. Estas metodologías han demostrado ser eficientes,
logrando avances y mejoras significativas en diversidad de empresas, las cuales van desde empresas de
servicios hasta empresas de manufactura, sin importar el tipo de manufactura de la que se hable la
implementación de estas metodologías, sufren en ocasiones algunas modificaciones a fin de adaptarse a
las necesidades y requerimiento de cada compañía.
Al analizar diversas metodologías de implementación Lean Manufacturing se pueden considerar las
fortalezas de cada una de ellas y congregarlas en una sola metodología, introduciendo una propuesta de
metodología que adopte un mayor contenido.
A través del desarrollo de esta tesis se formuló una metodología para la implementación de Lean
Manufacturing partiendo de metodologías conocidas y consolidadas como metodológicas relevantes en
la mejora de procesos, en base a diversas fuentes bibliográficas y se describieron las etapas o fases de
las metodologías consideradas.
En base a una comparación de dichas metodologías se integró un modelo de implementación a través
de la selección de las fases o pasos en los que coinciden y que además son de gran valor para el
desarrollo de cualquier proyecto Lean. Se describieron los elementos que conforman a esta metodología
propuesta, los cuales siguen una secuencia determinada para una adecuada implementación Lean.
El modelo de implementación Lean propuesto consta de las siguientes siete etapas, las cuales se
describieron a lo largo del capítulo tres:
Pensamiento Lean
Compromiso de la cadena de valor
Enfocarse a la cadena de valor
Contexto Actual y Futuro
Gestión Lean
Proceso de mejora
Monitoreo y perfeccionamiento
Posteriormente se planteó la metodología propuesta a la empresa en la cual se lleva a cabo la
implementación, sin embargo y debido a que en la empresa ya se encuentran ejecutando mejoras Lean,
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
85
cuentan ya con una metodología preestablecida, la cual han desarrollado de igual forma a través de la
selección de diversas metodologías que para ellos han funcionado y se han adaptado a sus necesidades,
siguiendo además los estándares manejados por otras compañías que son parte del mismo corporativo.
Una vez que se estableció la metodología a utilizar para la fase de implementación de esta tesis, se
aprovechó una cadena de valor que la empresa selecciono en su momento como “línea piloto”, con la
cual se trabajó a lo largo de la investigación.
Como resultado del trabajo de implementación se logró el desarrollo de mapeos de la situación actual y
futura, la elaboración de estándares de trabajo para conseguir la mejora de procesos y eliminación de la
variabilidad al momento de llevar acabo las actividades de los operadores, en estos formatos se incluye
información como los tiempos que debe de tomar la elaboración de piezas, los pasos que se requieren
para ir de una parte del proceso a otra. Dentro de estos estándares entra también en uso herramientas
como el control visual para la correcta identificación de maquinaria o herramienta especializada, así
como ubicación de la misma.
Al finalizar la etapa de implementación de la metodología lean en la “cadena de valor piloto” se llega a la
conclusión de que la metodología empleada por la empresa cuenta con ciertas debilidades: Realiza la
elaboración de estándares antes de llevar a cabo alguna mejora, con lo cual si se considera que se
puedan tener desperdicios a lo largo de la cadena de valor, estos quedaran documentados y establecido
en los estándares y será posteriormente más complicada su identificación como tal “desperdicio”, ya
que los consideraran como “normales” a lo largo del desarrollo del producto.
Como se determinó al comienzo de esta investigación, el alcance estará determinado por el tiempo y las
restricciones y facilidades de la empresa en la que se lleva a cabo la etapa de implementación. En este
caso no se logra llevar a cabo en la ejecución en piso de las mejoras propuestas, debido al tiempo y a
que se posterga hasta nuevo aviso la realización de actividades de mejora en la cadena de valor
seleccionada.
El desarrollo de una fase practica de cualquier metodología Lean propuesta proporciona un gran
aprendizaje personal, y permite el desarrollo de habilidades, tales como la identificación de desperdicios
así mismo también actividades que podrían ser simplificadas. Mismas habilidades que aun para el
personal que labora en la empresa en la cual se desarrolla una implementación en ocasiones no
permiten la identificación de mejoras debido a la costumbre con que estas se ven. Pero al estar alguien
ajeno al proceso identifica con mucha facilidad.
Es posible la integración de diversas metodologías de mejora Lean Manufacturing que agrupen los
diferentes aspectos que son de relevancia o importancia para cada compañía, en este aspecto se sugiere
que cada compañía debería de analizar varias metodologías y conforme a sus necesidades y
requerimiento o solicitudes de sus administradores, seleccionar los elementos o herramientas que les
permitan alcanzar sus objetivos.
Los resultados de una implementación Lean de cualquier metodología que se emplee dependerán en
gran medida de la dedicación y compromiso que sus implementadores establezcan. Así mismo de los
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
86
elementos que la metodología considere, que como se sugiere, deberían de estar enfocados a los
resultados deseados por los administradores, tomando en consideración los cambios continuos en que
se encuentran las empresas, en ocasiones estos resultados pueden dar un giro por completo a la
administración de la compañía, favoreciendo los resultados anhelados.
Futuras líneas de investigación Se sugiere la llevar a cabo la validación del modelo propuesto a fin de contar con una mayor certeza en
cuanto a la aportación de los resultados que lograrían de llevar a cabo su implementación.
En cuanto a la metodología empleada por la empresa y las debilidades detectadas, se recomienda que
se lleve a cabo una revisión exhaustiva de la misma, ya que de acuerdo a la literatura estudiada se
sugiere considerar la elaboración de los mapeos actuales, futuros y target y posteriormente en base a
las propuestas de mejora detectadas se desarrollen los estándares a fin de buscar que se estandarice
solamente las actividades que añadan valor.
Las propuestas de mejora descritas en esta investigación para la empresa en la que se llevó a cabo la
fase practica podrán ser retomadas en un futuro cuando se desee continuar con la implementación de
mejoras Lean, se recomienda que si posteriormente se retoman las iniciativas de mejora Lean , se tome
en cuenta si el producto relacionado corresponde aun a el producto que representa el mayor porcentaje
de producción y que representa un mayor valor económico para la empresa, de lo contrario se deberán
de actualizar algunos datos, principalmente los correspondientes a los estándares en los que se manejan
tiempos.
Finalmente se sugiere a la empresa que posteriormente desarrolle un estudio financiero para conocer la
factibilidad de eliminar la fase de corte de tubo, ya que de ser conveniente económicamente, el propio
proveedor podría facilitar el material con las dimensiones requeridas, eliminando así los gastos de esta
operación.
Propuesta de metodología de integración Lean Manufacturing. Implementación en empresa de manufactura.
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