estudio del trabajo

44
Estudio del Trabajo ÍNDICE RESUMEN EJECUTIVO III INTRODUCCIÓN V CAPITULO I. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 1.1 Razón social y antecedentes históricos 1 1.2 Datos de la empresa 1 1.3 Presentación y descripción del producto 2 1.4 Descripción del proceso de producción del producto en estudio 3 1.4.1. Diagrama de Operaciones del Proceso 4 1.4.2. Diagrama de Actividades del Proceso 4 1.4.3. Diagrama de Recorrido 4 CAPITULO II. ANÁLISIS Y REDISEÑO DE LOS MÉTODOS Y CONDICIONES DE TRABAJO 2.1 Identificación y descripción de las estaciones 5 2.2 Diagnóstico de la situación actual de las estaciones 6 2.2.1. Diagnóstico ergonómico de las condiciones de trabajo 6 2.2.2. Diagnóstico ergonómico de las estaciones 13 2.3 Planteamiento de alternativas de mejora en las estaciones de trabajo 14 2.4 Selección y descripción detallada de la mejor alternativa 17 2.5 Evaluación del costo de la propuesta y beneficios 21 CAPITULO III. MEDICIÓN DEL TRABAJO 3.1 Identificación de la actividad a medir 22 3.2 Definición de los parámetros de estudio 22 3.3 Resultados: cuadro resumen del estudio de tiempo 23 1

Upload: karen-martinez

Post on 03-Jul-2015

1.241 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Estudio Del Trabajo

Estudio del Trabajo

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO III

INTRODUCCIÓN V

CAPITULO I. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

1.1 Razón social y antecedentes históricos 1

1.2 Datos de la empresa 1

1.3 Presentación y descripción del producto 2

1.4 Descripción del proceso de producción del producto en estudio 3

1.4.1. Diagrama de Operaciones del Proceso 4

1.4.2. Diagrama de Actividades del Proceso 4

1.4.3. Diagrama de Recorrido 4

CAPITULO II. ANÁLISIS Y REDISEÑO DE LOS MÉTODOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

2.1 Identificación y descripción de las estaciones 5

2.2 Diagnóstico de la situación actual de las estaciones 6

2.2.1. Diagnóstico ergonómico de las condiciones de trabajo 6

2.2.2. Diagnóstico ergonómico de las estaciones 13

2.3 Planteamiento de alternativas de mejora en las estaciones de trabajo 14

2.4 Selección y descripción detallada de la mejor alternativa 17

2.5 Evaluación del costo de la propuesta y beneficios 21

CAPITULO III. MEDICIÓN DEL TRABAJO

3.1 Identificación de la actividad a medir 22

3.2 Definición de los parámetros de estudio 22

3.3 Resultados: cuadro resumen del estudio de tiempo 23

3.4 Cálculo del tiempo estándar de la actividad seleccionada 23

CONCLUSIONES 26

RECOMENDACIONES 27

BIBLIOGRAFÍA 28

ANEXOS 29

1

Page 2: Estudio Del Trabajo

Estudio del Trabajo

RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo consiste en la investigación del proceso, método de trabajo

y condiciones de trabajo de la fábrica MOBILIA INDUSTRIAL S.A.C. en la

producción de uno de sus productos: Lockers de 12 puertas.

El objetivo central es el de describir de manera clara los métodos que son

usados en la planta; así como las condiciones de trabajo en las que laboran los

operarios. Además, mientras se realiza el análisis se irá presentando una lista

de posibles mejoras a tomar en cuenta.

Para lograr lo anteriormente descrito se realizaron visitas a la fábrica y se

recopiló información bibliográfica de distintos autores para conocer al detalle el

proceso de fabricación del producto a estudiar.

El trabajo de investigación consta de tres capítulos. El primero de ellos es

presenta una breve descripción de la empresa; para lo que se tuvo en cuenta la

razón social, el número de R.U.C., entre otros datos relevantes.

Además; en este capítulo para lograr un mejor entendimiento del método de

producción que se sigue dentro de la fábrica se presenta un DOP, un DAP y un

diagrama de recorrido.

En el capítulo II se trata del tema de análisis y rediseños de los métodos de y

condiciones de trabajo de los operarios dentro de la planta durante la

producción del producto en estudio.

2

Page 3: Estudio Del Trabajo

Estudio del Trabajo

Para realizar el análisis se presentan gráficos dimensionados de las estaciones

de trabajo seleccionado. Seguido de un diagnóstico de la situación actual, en

los que se incluye el diagnóstico ergonómico de las condiciones de trabajo y de

las estaciones.

Al final del capítulo se plantean alternativas de mejora en las estaciones de

trabajo, seguido de una evaluación del costo al que conllevaría si se aplica el

plan propuesto.

En el capítulo III se presentan las mediciones del trabajo, aplicando la técnica

del cronometraje; esto para lograr una visión de la cantidad de tiempo que toma

la producción de un locker de 12 puertas y como podría ser optimizado para

lograr una mayor productividad, para ello se hará uso de cuadros estadísticos

que permitirán un mejor entendimiento de lo que está sucediendo; así como

medio de ayuda para la toma de decisiones.

3

Page 4: Estudio Del Trabajo

Estudio del Trabajo

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, en el Perú existe una gran demanda de mobiliario, accesorios

para oficinas y estructuras para exhibición de tiendas retail, dado al incremento

de la economía del país. La fábrica en estudio no solo procesa para el mercado

nacional; sino que también lo hace para mercados de países extranjeros

conquistando con una marca propia y reconocida.

Los lockers metálicos proporcionan un nuevo concepto de diseño compacto y

agradable de gran resistencia y durabilidad ante condiciones de alto uso que se

integran en cualquier ambiente, el cual es un lugar seguro, adecuado y

ordenado para el resguardo de objetos personales e indumentaria. MOBILIA

INDUSTRIAL S.A.C. se especializa en la producción de lockers brindándoles a

sus clientes un producto de calidad el cual es de uso adecuado para

vestuarios, clubes deportivos, escuelas, universidades, etc.

A lo largo del trabajo se presentaran diagramas, cuadros estadísticos, entre

otros; los cuales nos servirán para analizar el proceso de producción, el

sistema y método de trabajo dentro de la planta; así como, poder proponer

mejoras para la fabrica las cuales irán acompañadas del costo respectivo que

pudiera implicar la implementación de la propuesta.

4

Page 5: Estudio Del Trabajo

Estudio del Trabajo

CAPITULO I. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

1.1 Razón social y antecedentes históricos

La compañía Mobilia Industrial identificada con el número de R.U.C.

20505958625 es una empresa del rubro metal mecánica que se dedica a la

elaboración de equipamiento mobiliario para el uso industrial y comercial. Su

línea de producción está conformada por productos como armarios, carpetas,

lockers, bancos, sillas, mesas, etc.

La empresa fue constituida en el 2003, como respuesta a una oportunidad de

mercado que se presentaba, debido a la buena evolución de la economía del

país, sobre todo por los altos precios de los metales en el mundo, la cual en

sus inicios no se dedicaba a la elaboración de equipamiento mobiliario como lo

hace en la actualidad, si no al negocio de maniquíes y gracias al espíritu

emprendedor hoy en día la empresa se muestra sólida y con miras a un

crecimiento en corto plazo.

1.2 Datos de la empresa

Mobilia Industrial S.A.C. se encuentra ubicada en la Parcela II, Mz. D1, Lote 6

Parque Industrial en Villa El Salvador. Sus números telefónicos son 715-5750 y

287-1092 y la página web www.mobiliaindustrial.com.pe

En la actualidad la empresa cuenta con 31 operarios, quienes trabajan de lunes

a sábado desde las 8 am hasta las 6 pm. El aspecto administrativo de la

empresa en manejado por los miembros del directorio. Los señores (as) Eliane

Sermeño Arias de Prado, Aron Marcelino Prado León, Christian Prado

Sermeño y Pamela Prado Sermeño.

5

Page 6: Estudio Del Trabajo

Estudio del Trabajo

1.3 Presentación y descripción del producto elegido para el estudio

La empresa cuenta con una amplia gama de productos para ofrecer a sus

clientes, dentro de los cuales se encuentran los lockers, los cuales tienen

distintos tipos de presentaciones. Para el presente trabajo será materia de

investigación el locker en presentación de 12 divisiones.

Locker de 12 divisiones 1 Locker de 12 divisiones 2

Estos lockers, gracias a su diseño, resultan ser funcionales en cualquier área

en los que sean colocados, por ejemplo en gimnasios, escuelas, oficinas,

fábricas, etc.

La durabilidad de este producto está garantizada por la gran resistencia que

ofrece el material con el cual es construido, además de la calidad con la que se

colocan las piezas en el armado del mismo.

6

Page 7: Estudio Del Trabajo

Estudio del Trabajo

1.4 Descripción del proceso de producción del producto en estudio.

En el proceso de producción de los lockers la materia prima es una plancha de

LAF 1/40 la cual va a ser procesada, cortada y trazada para luego ser enviada

a las diferentes etapas correspondientes, cada una de ellas, a cierta parte del

producto final.

Entre estas etapas tenemos la preparación de los candados, bisagra macho,

omegas, puertas, patas, cabecera, piso, tablero, bisagras hembra, división

vertical, costados y respaldos. Siendo el proceso principal el de la obtención de

los respaldares.

Este proceso se inicia con el corte manual y doblado de la plancha de LAF 1/40

y luego esta es soldada y unida con los costados. Para esto, los costados son

previamente cortados, doblados, trazados y soldados con las bisagras hembra

antes de su soldadura con el respaldo. Luego de tener lista la soldadura entre

el respaldo y los costados del locker, se procede a la integración de la división

vertical nuevamente a través de una soldadura a las bisagras hembra y a la

parte principal. Al igual que en la producción de los costados, en las divisiones

verticales también se realizará un corte manual, doblado y trazado previos a la

soldadura. Posteriormente se soldarán el tablero y piso en la parte inferior.

Para estas dos partes independientes, se realizará el mismo proceso previo a

su soldadura con todas las demás piezas: un corte manual y un doblado. Luego

se soldará la cabecera y también se hará un corte manual, un doblado, soldado

y pulido antes de ser soldado al armazón principal. Después se procederá

poner las patas del locker y para obtenerlas se hace un corte, prensado y

doblado de la plancha de LAF 1/40. Para asegurar la unión de las patas al

locker, también se realiza una soldadura. A continuación se terminará de darle

la forma externa al armazón principal a través de un pulido y la soldadura de

las puertas, con esto el armazón tendrá la forma completa de un locker y solo

faltaran ciertos detalles. Para el proceso de las puertas, se hará un corte

manual de la plancha LAF 1/40, prensado (ventilado), prensado (candado),

doblado, soldado y unido a los omegas que fueron previamente cortados,

7

Page 8: Estudio Del Trabajo

Estudio del Trabajo

enumerados y doblado, por último se taladra e inspecciona. Así se obtienen las

puertas del locker que son soldadas y cuadradas al armazón principal. Para

terminar con la parte de soldados, deben poner la bisagra macho en el locker.

Para su producción en la fábrica, se toma la plancha LAF 1/40 y se corta,

prensa, suelda y solo se esmerilan las puntas, pasa por una inspección.

Finalmente, para dar la seguridad clásica de los lockers, se ponen los

candados soldados al armazón. Estos candados son previamente cortados,

doblados, prensados y soldados.

Finalmente, se inspecciona todo el locker y se lava con una mezcla de fulfin y

agua en una concentración de 20%. Después de que se ha secado se realiza

otra inspección, se cuelga y se rocía con fosfato de Helio y agua a una

temperatura entre los 55°C y 65°C. Por último para desengrasarlo, se baña en

agua y rinse 6102 al 1% y se sella.

Para el pintado se usa pintura en polvo electroestático y se pinta en forma de

rocío. Se inspecciona y el producto es descolgado. Se arma todo, embala y con

una previa y última inspección final, se obtiene el producto listo para salir del

almacén.

1.4.1. Diagrama de Operaciones del Proceso.

(Ver anexo 1)

1.4.2. Diagrama de Actividades del Proceso.

(Ver anexo 2)

1.4.3. Diagrama de Recorrido.

(Ver anexo 3)

8

Page 9: Estudio Del Trabajo

Estudio del Trabajo

CAPITULO II. ANÁLISIS Y REDISEÑO DE LOS MÉTODOS Y CONDICIONES

DE TRABAJO

2.1 Identificación y descripción de las estaciones a estudiar

Inicialmente la máquina dobladora es regulada de acuerdo al tipo de doblez

que se desea realizar. Para esto, en la parte posterior de la máquina se tienen

ciertos controladores regulables al tamaño de la plancha a doblar, los cuales se

encuentran aproximadamente a 20 centímetros bajo la altura del codo parado

del operador.

Mientras se realizan estos ajustes, no es necesario que la máquina se

encuentre encendida; sin embargo, una vez ajustados, se deberá proceder a

encenderla con un pequeño switch en la parte posterior inferior de la máquina.

Una vez terminado el ajuste de estos controladores, el operario se dirigirá a la

parte delantera de la máquina en donde procederá a sostener la plancha a

doblar sobre dos barras salientes de la máquina, las cuales están a

aproximadamente 5.25 centímetros por encima de la altura del codo parado del

operador.

Gráfico dimensionado de la Estación

9

Page 10: Estudio Del Trabajo

Estudio del Trabajo

El operario deberá sostener la plancha en el ángulo y posición en los cuales

sea necesario el doblez y con el pie derecho sobre un pedal ubicado bajo las

barras salientes de la máquina dobladora, deberá hacer presión cada vez que

desee realizar un doblez.

Cabe decir que solo se deberá sostener una plancha a la vez, mientras que las

otras estarán sobre una mesa de apoyo a la mano izquierda del operador.

Una vez doblada la plancha, será colocada en una mesa de trabajo al costado

de la máquina cortadora para luego ser llevada a la siguiente estación de

trabajo. La altura de esta mesa es de 84 centímetros.

La máquina dobladora será utilizada en los procesos de obtención de los

siguientes componentes de los lockers:

Candados

Puertas

Patas

Cabecera

Piso

Tablero

Divisiones verticales

Costados

Respaldos

2.2 Diagnóstico de la situación actual de las estaciones elegidas e

identificación de los problemas encontrados

2.2.1. Diagnóstico ergonómico de las condiciones de trabajo

ANTROPOMETRÍA

El operario solo tiene una mesa con ruedas para trasportar las piezas para

doblarlas, también se pudo observar que a pesar de trabajar con laminas de

metal el operario las sostenía sin guantes, el uso de casco a pesar de ser de

uso obligatorio el operario lo usa solo cuando se acuerda.

10

Page 11: Estudio Del Trabajo

Estudio del Trabajo

Gráfico de las dimensiones antropométricas más relevantes

Muchas áreas de trabajos se encuentran por debajo del área de doblado.

Debido a la gran altura que tiene la altura de codo estando de pie se puede

apreciar el siguiente grafico de la distribución normal:

En el grafico se puede apreciar que la máquina fue diseñada para un 33.21%

de la población industrial hispana.

Con respecto a las características antropométricas se puede observar que la

maquina a utilizar es PROMECAM y fue elaborada en Francia donde la

11

Page 12: Estudio Del Trabajo

Estudio del Trabajo

estatura en el percentil 5 de 150.7 cm en el percentil 50 con 171.9 cm y el

percentil 95 de 193 cm con una desviación estándar de 12.83 cm.

La máquina tiene una mesa donde se coloca las planchas de metal para ser

dobladas a una altura de 104 cm, el trabajador tiene 163 cm de altura y una

altura de codo estando de pie de 98.75 cm.

FISIOLOGÍA DEL TRABAJO

Se pudo observar una gran repetición de movimiento con las planchas de metal

y debido a que la altura de codo estando de pie está por debajo de la altura de

trabajo, lo cual a la larga eso puede ocasionar tendinitis.

Sin el uso de los guantes se puede producir tenosinovitis estenóstico -

crepitante y síndrome del túnel cubital.

Debido al acarreo de las partes a doblar se podría producir el síndrome de la

apertura torácica.

RUIDO

Para nuestro análisis de nivel de ruido tomamos como referencia el nivel de

ruido de las 3 máquinas plegadoras las cuales producen 90 dB de nivel de

ruido.

suma=10∗log (109+109+109 )¿94.771dB

Cada máquina se demora aproximadamente 30 minutos en calibrarse para

operar de acuerdo al doblez que se haga. Esto produce 87 dB de nivel de

ruido.

suma=10∗log (108.7+108.7+108.7 )¿91.771dB

La jornada de trabajo dura 9 horas con 1 hora de refrigerio.

Máquina Horas dB

Operando 7.5 94.771

Sin Operar 0.5 91.771

12

Page 13: Estudio Del Trabajo

Estudio del Trabajo

Promedio=10 log( 18 (7.5∗109.4771+0.5∗109.1771 ))¿94.633dB

Se produce también 100.5 dB de ruido en las mesas de trabajo la cual está en

constante movimiento durante la jornada de trabajo. Se usan 3 mesas de

trabajo, una por cada máquina.

suma=10∗log (1010.05+1010.05+1010.05)=105.271dB

Máquina dB

Plegadora 94.633

Mesa de Trabajo 105.271

suma=10∗log (109.4633+1010.5271 )¿105.631dB

Sabemos que:

A más de 130 dB la persona expuesta va a sufrir dolor y daños al sistema

auditivo y sobre 140 dB, las personas no pueden estar expuestas ni un

minuto.

De acuerdo al tiempo de trabajo de 8 horas nuestro límite máximo de

exposición es de 90 dB y el límite de acción es de 85 dB.

De esta manera podemos concluir que los 105.631 dB hallados ocasionarían

daños a corto y largo plazo.

ILUMINACIÓN

Para nuestro análisis del nivel de iluminación tomaremos como referencia 2

diferentes medidas: Luz natural y artificial para determinar si la luz en la

estación es suficiente para realizar el trabajo asignado sin causar deterioro en

el rendimiento visual del operario así como fatiga ocular.

13

Page 14: Estudio Del Trabajo

Estudio del Trabajo

Además la fuente de luz (foco) se encuentra un poco atrás de la cabeza del

operario creando cierta sombra en el área de trabajo.

Según la tabla de iluminancias para ambientes interiores:

Trabajos en hierro y acero

AmbientesIluminancia en

servicio (lux)Calidad

Plantas automáticas 50 D – E

Plantas semi - automáticas 200 D – E

Zonas de trabajo manual 300 D – E

Inspección y control 500 A – B

El trabajo se da en el ambiente de: Zonas de trabajo manual en la cual el

mínimo de iluminancia debe de ser 300 lux.

Nuestras medidas mostraron los siguientes datos:

Luz natural Luz artificial Maquina

222 303 Extremo derecho

148.1 218 Centro

90.6 140 Extremo Izquierdo

Tomando la luz artificial como referencia la iluminancia no es la adecuada más

que en el extremo derecho de la maquina por lo que se necesita hacer mejoras

en las instalaciones.

TOXICOLOGÍA

Durante el proceso de obtención de los lockers se utilizarán ciertos productos

químicos que pueden ser perjudiciales para la salud de los operarios.

Entre estos productos tenemos a los disolventes utilizados en el proceso y el

polvo electrostático.

14

Page 15: Estudio Del Trabajo

Estudio del Trabajo

Polvo electrostático

La Pintura Electrostática es una pintura en polvo parecida al polvo del talco que

se aplica mediante un proceso de recubrimiento electrostático.

En este proceso las partículas de polvo de la pintura se cargan eléctricamente

mientras el producto a pintar está conectado a tierra, y como resultado se

produce una atracción electrostática que permite al producto adherirle una

película de polvo suficiente para recubrir toda su superficie de manera pareja y

total.

Sin embargo una concentración inadecuada de polvo/aire podría lograr una

inflamación si se llega a producir una chispa en las proximidades. Para prevenir

esto, es necesario garantizar una ventilación suficiente, y en el peor de los

casos un extintor de fuego ya que el polvo que esté por el suelo supondrá una

fuente potencial de riesgo.

El operario del área de doblado deberá tener conocimientos básicos sobre el

manejo de los extintores. Y en los momentos de pintado, deberá utilizar una

mascarilla para evitar la inhalación del polvo.

Disolventes

Los disolventes son compuestos químicos de distinto origen y naturaleza,

caracterizados por unas determinadas propiedades físicas y químicas que los

hacen aptos para su uso como tales.

Los peligros que presenta el uso y manipulación de estos productos para la

salud, han motivado la adopción de una serie de normas de seguridad (por

ejemplo, los límites permisibles de concentración de productos químicos en el

trabajo) para evitar enfermedades e intoxicaciones a los operarios que los

utilizan.

Un trabajador expuesto al contacto con disolvente, como consecuencia de esa

exposición, puede desarrollar un daño en su organismo. Ese daño será

proporcional a una serie de factores como son:

Los propios de la naturaleza humana.

La velocidad de absorción por el organismo.

Tiempo de exposición.

15

Page 16: Estudio Del Trabajo

Estudio del Trabajo

2.2.2. Diagnóstico ergonómico de las estaciones

Teniendo en cuenta la planta en estudio y la situación actual de trabajo dentro

de la misma se considera que las guías a aplicar para mejorar la situación

actual serian las siguientes:

Guía 2:

Todos los movimientos del operador deben restringirse al área normal y

máxima de trabajo. La maquinaria esta inmediatamente al frente del operador,

se alcanza mediante la rotación de brazos, usando los codos como punto de

rotación. Para nuestro caso será aproximadamente:

Longitud de codo hasta manos promedio de operarios: 45 cm.

Guía 5:

Se debe de tener al área de trabajo limpia sin objetos que no permitan la

realización del trabajo. Durante las visitas realizadas se notó que 3 perros

rondas las estaciones de trabajo, lo cual puede producir suciedad.

Guía 10:

Para que los operarios trabajen con mayor comodidad se debe de remodelar el

taller; ya que, los colores que tienen las paredes no son agradables y absorben

la luz. Además, se debe tener un control continuo de los siguientes factores:

Iluminación no menor a 900 lux.

Control de ruido no mayor a 90 dB, ya que son 8 horas las de trabajo

efectivo, de lo contrario utilizar protección.

Temperatura no mayor a los 22 °C

Orden y limpieza

Guía 11:

16

Page 17: Estudio Del Trabajo

Estudio del Trabajo

La zona de trabajo debe estar libre de riesgos y las áreas de seguridad deben

de estar señaladas, así como donde se ubica el extintor y donde se encuentran

los controles de electricidad cada uno con una etiqueta que los identifique.

2.3 Planteamiento de alternativas de mejora en las estaciones de

trabajo

ANTROPOMETRÍA

Para mejorar las condiciones de trabajo se podría considerar:

Comprar una mesa de tijeras para ir graduando la altura mientras se van

apilando las piezas y disminuir la cantidad de viajes para transportar las

piezas.

Adquirir transpaletas manuales para transportar un gran número de piezas.

Comprar un carro para escaleras.

Colocar calcomanías en las maquinas que le recuerde al operario el uso

obligatorio de los guantes y cascos.

Colocar barandas en las áreas donde estén a desnivel.

Comprar tarimas de hidráulicas para ser reguladas para la altura de

cualquier operario.

Adquirir tarimas de plástico o de madera para transporte.

Fabricar en la misma metal mecánica un falso piso con planchas de acero

Comprar maquinas más bajas y con doble botón para ser accionado

17

Page 18: Estudio Del Trabajo

Estudio del Trabajo

Modificar el pedal que acciona la máquina para que se active presionando

dos botones.

RUIDO

Medidas de Ingeniería

Reemplazo de máquinas ruidosas por otras modernas.

Uso de amortiguadores en las piezas de las máquinas.

Mantenimiento preventivo de equipos y herramientas.

Disminuir la transmisión del ruido a través del aire, utilizando materiales

absorbentes tales como pantallas de caucho o corcho.

Uso de cabinas cuando existen varios focos de ruido. Mediante este

método se puede encerrar al operario en una cabina construida con

materiales absorbentes, como fibra de vidrio, polietileno y corcho.

Medidas Administrativas

Planificación de la producción para disminuir los puestos de trabajo

sometidos a ruido.

Elaborar los trabajos que ocasionen mayor ruido en las horas que hay

menos cantidad de personas expuestas.

Medidas Temporales

Uso de dispositivos protectores del oído.

ILUMINACION

Medidas de Ingeniería

Poner techos transparentes para aumentar la iluminación.

Cambiar los focos por lámparas fluorescentes

Cambiar el ángulo de enfoque de la luz así evitando generar sombras que

dificulten el trabajo al operario.

18

Page 19: Estudio Del Trabajo

Estudio del Trabajo

Hacer una limpieza a los focos cada cierto tiempo ya que están propensos

a ensuciarse de polvo.

Pintar las paredes de un color claro de preferible blanco.

Medidas Administrativas

Aumentar la cantidad de focos o fluorescentes para evitar pérdida de visión

de los operarios.

Hacer capacitaciones a los operarios para saber que una persona con

problemas de visión no es recomendable que trabaje en esta estación.

Medidas temporales

Poner lamparines altos para mejorar momentáneamente la iluminación del

área de trabajo.

TOXICOLOGÍA

Uso de guantes

Uso de mascarillas

Uso de lentes protectores

2.4 Selección y descripción detallada de la mejor alternativa

ANTROPOMETRÍA

La fabricación de un falso piso resulta ser una de las mejores alternativas. Se

puede ahorrar mucho dinero si elaboran ellos mismos sus propios falsos pisos

con planchas de acero de 3 mm de espesor tendría un costo de 90 soles el

metro cuadrado.

19

Page 20: Estudio Del Trabajo

Estudio del Trabajo

RUIDO

El uso de protectores de oído es la mejor opción. El éxito de estos implementos

depende de la motivación y la educación que se dé al trabajador, para

promover su uso correcto. Por lo tanto requiere de un programa de supervisión

y dirección que incluya la explicación clara acerca de los beneficios que el

trabajador va a recibir.

Protección auditiva 1

El costo de tapones auditivos es aproximadamente 10 soles.

ILUMINACIÓN

Evaluando los costos la mejor y más rápida alternativa de mejora seria pintar

las paredes de las zonas de trabajo de la fábrica, ya que cada galón de pintura

esmaltada cuesta entre 30 a 35 soles y rinde unos aproximados 40 metros

cuadrados.

20

Page 21: Estudio Del Trabajo

Estudio del Trabajo

Pintura 1

Otra opción no tan rentable seria cambiar todos los focos por fluorescentes

para lo cual tendrían que cambiar gran parte de su cableado así como

remplazar cada uno de sus focos, el costo aproximado por cada lámpara

fluorescente es de 63.9 soles

Rejilla para fluorescente

Fluorescente

21

Page 22: Estudio Del Trabajo

Estudio del Trabajo

TOXICOLOGÍA

Para que un trabajador se vea afectado por un tóxico, en este caso un

disolvente, no dependerá sólo de la dosis recibida, sino también de la forma y

el tiempo que tarde en administrarse esa dosis.

Para prevenir estas exposiciones, el operario deberá utilizar guantes y

mascarillas industriales.

Guantes: Se hará adquisición de guantes industriales de jebe. El costo de una

caja de 50 unidades es de S/.20.

Guantes 1

Mascarillas: Se hará adquisición de una caja con mascarillas de 10 unidades.

El precio es de S/.20

Mascarillas 1

2.5 Evaluación del costo de la propuesta y beneficios.

22

Page 23: Estudio Del Trabajo

Estudio del Trabajo

Para realizar las mejoras propuestas se necesita realizar un gasto de S/. 3296

el cual comparado con los niveles de productividad que se tendrán luego de las

mejoras resulta ser un costo mínimo y de corta recuperación.

CAPITULO III. MEDICIÓN DEL TRABAJO

3.1 Identificación de la actividad a medir

Proceso de doblado:

23

Page 24: Estudio Del Trabajo

Estudio del Trabajo

Inicialmente el operario toma las piezas medidas y cortadas previamente a su

doblez. Esta actividad, en la cual el operario realiza una breve inspección de la

plancha cortada de LAF 1/40 y marca los lugares sobre los cuales se realizará

el doblado, se hace sobre una mesa de apoyo ubicada a la mano derecha de la

maquina dobladora. Luego ubicará la plancha sobre los dos soportes salientes

de esta y la pondrá justo bajo la barra de metal en la máquina dobladora que la

doblará en la forma deseada. Después el operario se dirigirá a la parte

posterior de la maquina en donde la encenderá y realizará ciertos ajustes

dependiendo del tamaño de la plancha y del doblez que se desea. Finalmente

regresará al frente de la máquina y sostendrá firmemente la plancha mientras

la maquina realice el doblado en el extremo opuesto. La pieza doblada será

puesta en otra mesa de apoyo a la izquierda de la máquina dobladora. Y así

esto proceso se repetirá con todas las planchas a doblar.

3.2 Definición de los parámetros de estudio: error, nivel de confianza y

tamaño de muestra. Análisis de frecuencias de los elementos.

Er=5%

Nivel de confianza: 90%

Tamaño de la muestra: 20 observaciones

3.3 Resultados

24

Page 25: Estudio Del Trabajo

Estudio del Trabajo

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Coger, posicionar 5.59 6.02 6.2 5.5 6.1 6 5.8 5.4 6.1 5.59Doblar 4.77 4.76 4.77 4.77 4.75 4.77 4.8 4.77 4.77 4.78Inspeccionar 32.5 33.1 32 34.2 33.2 34 32 31.8 34 32Depositar 4.39 5.1 4.3 4.67 4.4 4.2 4.32 4 4.6 4.3

Elementos 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Coger, posicionar 6.12 6.2 6.7 5.5 5.45 5.76 5.7 6.4 6 5.4Doblar 4.72 4.77 4.77 4.77 4.77 4.76 4.78 4.78 4.77 4.77Inspeccionar 32 35.5 33.2 34.2 32.4 32 33.1 32 32.7 35.1Depositar 4.32 4.65 4.54 4.53 4.12 4.56 4.7 4.75 5 4.1

Elementos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Coger, posicionar 5.59 6.02 6.2 5.5 6.1 6 5.8 5.4 6.1 5.59Doblar 4.77 4.76 4.77 4.77 4.75 4.77 4.8 4.77 4.77 4.78Inspeccionar 32.5 33.1 32 34.2 33.2 34 32 31.8 34 32Depositar 4.39 5.1 4.3 4.67 4.4 4.2 4.32 4 4.6 4.3

Elementos 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Coger, posicionar 6.12 6.2 6.7 5.5 5.45 5.76 5.7 6.4 6 5.4Doblar 4.72 4.77 4.77 4.77 4.77 4.76 4.78 4.78 4.77 4.77Inspeccionar 32 35.5 33.2 34.2 32.4 32 33.1 32 32.7 35.1Depositar 4.32 4.65 4.54 4.53 4.12 4.56 4.7 4.75 5 4.1

El tiempo se encuentra en segundos.

3.4 Cálculo del tiempo estándar de la actividad seleccionada

Considerando un ajuste del ±20% se puede observar en el cuadro que no

afecta los datos, esto se debe a la gran experiencia del operario, se puede

observar que se le da una valoración de 110 al operario en todos los elementos

excepto en inspeccionar debido que ahí se aprecio, que puede ser por la

presión de estar nosotros ahí, que se tomaba más tiempo.

Los suplementos que se consideraron fueron los constantes de 9% al ser un

hombre el que trabajaba en esta estación, un 1% debido al ser un trabajo

bastante monótono, un 2% fue el suplemento variable por fatiga al igual que

otro suplemento de 2% por la tensión auditiva intermitente y fuerte, el ultimo

suplemento por contingencias fue que para calibrar la maquina dobladora se

necesita unos 35 minutos por lo tanto

Contingencia=(35/(480-35))x100=7.87% ,

por consiguiente :

Suplementos totales= 1+0.01+0.02+0.02+0.09+0.0787=1.2187

t (0.05,19)=1.729

25

Page 26: Estudio Del Trabajo

Estudio del Trabajo

S1=0.3632 seg

S2=0.015 seg

S3=1.12 seg

S4=0.29 seg

N1=1.7292×0.36322

0.052×5.882≈5observaciones

N2=1.7292×0.0152

0.052×4.772≈2observaciones

N3=1.7292×1.122

0.052×33.12≈2observaciones

N4=1.7292×0.292

0.052×4.482≈6observaciones

N= 6 observaciones, debido a la poca diferencia de tiempos de observación y

también al ajuste no se necesitan tantas observaciones.

Elementos X Min Max to V tn Sup ts TE/ TI/ CMCoger, posicionar 5.877 4.701 7.0518 5.8675 1.1 6.454 1.2187 7.866 TEDoblar 4.769 3.815 5.7222 4.7688 4.782 4.782 CMInspeccionar 33.05 26.44 39.664 33.128 1.05 34.78 1.2187 42.39 TEDepositar 4.478 3.582 5.373 4.4596 1.1 4.906 1.2187 5.978 TE

ts tarea=61.02seg

∑Ti ≤CM

Ti=0

CM=4.782 seg

TC optimo =7.886seg+42.39seg+5.978seg+4.782seg=61.02seg

Saturación delhombre=56.25961.02

×100=92.19%

26

Page 27: Estudio Del Trabajo

Estudio del Trabajo

Eficiencia de lamá quina=4.78261.02

×100=7.81%

Producció n por hora=1unidad61.02seg

×3600seg1hora

=58.997 unidadeshora

Capacidad deatencion delhombre= 10092.19

=1.08≅ 1máquinas

Debido a que la producción es fundamentalmente manual y el tiempo del uso

de la maquina en toda la tarea es muy baja la eficiencia de la máquina presenta

dicho resultado.

CONCLUSIONES

27

Page 28: Estudio Del Trabajo

Estudio del Trabajo

En primer lugar, es fundamental la aplicación de “Técnicas de diseño de la

estación de trabajo”; ya que el tipo de trabajo que se realiza en la fábrica es

altamente riesgoso y si no se tiene en cuenta la comodidad del operario se

pueden obtener resultados no saludables. Esto puede ser perjudicial para la

empresa; ya que al contratar un nuevo operario se va a tener que enseñarle la

técnica y hasta que este nuevo operario aprenda, la productividad de la

empresa disminuirá.

En segundo lugar, como hemos podido apreciar en el proceso de fabricación

de lockers se observa la existencia de múltiples riesgos (ruido, elementos

tóxicos, riesgos mecánicos), pero también se pueden encontrar alternativas de

control para cada uno de ellos. De la adecuada implementación de los

controles en la fuente, el medio y en la persona depende la disminución de los

efectos que dichos riesgos pueden producir, logrando así unas condiciones de

trabajo más seguras y saludables.

Finalmente, se concluye que la iluminación es un factor importante en la

producción; ya que al ser un trabajo donde se diseña y ensamblan partes

pequeñas, el operario necesita de excelente iluminación para que su trabajo

ser eficiente.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a la empresa pintar las paredes de su local color blanco ya que

a pesar de que el presupuesto es bajo, los resultados serán convenientes,

28

Page 29: Estudio Del Trabajo

Estudio del Trabajo

tanto para los operarios como para la productividad de la empresa, cumpliendo

así las expectativas de sus clientes en cuanto a calidad.

De acuerdo al estudio realizado, es de suma importancia que se implante una

política de protección mejorada para que el operario se sienta seguro en su

ambiente de trabajo y así tener un mejor desempeño.

BIBLIOGRAFÍA

Díaz, Bertha; Noriega, María Teresa. Técnicas para el Estudio del

Trabajo. Fondo Editorial de la Universidad de Lima. Lima, 1997. Código

29

Page 30: Estudio Del Trabajo

Estudio del Trabajo

Biblioteca U. Lima: 658.54/N82

García Criollo, Roberto. Estudio del Trabajo: Medición del Trabajo.

McGraw – Hill. México, 1998. 218 p. Código Biblioteca U. Lima: 658.54/G25

OIT. Introducción al Estudio del Trabajo. OIT, 4ta edición. Ginebra,

2002. 451 p. Código Biblioteca U. Lima: 658.54/O36/2002

ANEXOS

30

Page 31: Estudio Del Trabajo

Estudio del Trabajo

Anexo 1

Diagrama de operaciones de proceso de Mobilia Industrial S.A.C. en la

producción de lockers.

31

Page 32: Estudio Del Trabajo

Estudio del Trabajo

Anexo 2

Diagrama de actividades de proceso de Mobilia Industrial S.A.C. en la

producción de lockers.

32

Page 33: Estudio Del Trabajo

Estudio del Trabajo

Anexo 3

Diagrama de recorrido en la producción de lockers en

Mobilia Industrial S.A.C.

33

Page 34: Estudio Del Trabajo

Estudio del Trabajo

Anexo 4

Carta de la empresa MOBILIA INDUSTRIAL S.A.C.

34