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1. Fecha : domingo 9 de julio de 2017
2. Hora de inicio : 22:41 h
3. Equipo : Autotransformador AUT-5671 500/220/33 kV 750 MVA de la S.E. Montalvo
4. Propietario : ABY Transmisión Sur
5. Causa de la perturbación : actuación inadecuada de la protección de sobrecarga (49)
6. Configuración pre-falla :
6.1. Generación
N ° Central Unidad Potencia
Activa (MW)
Potencia Reactiva (MVAr)
1 C.H. San Gabán II Central 56.50 3.94
2 C.H. Machupicchu Central 58.49 -4.51
3 C.H. Santa Teresa Central 34.00 0.00
4 C.H. Charcani V Central 93.88 -1.99
5 C.T. Puerto Bravo Central 299.55 19.80
6 C.T. Ilo 1 Central F/S F/S
7 C.T. Ilo 2 TV21 131.98 6.90
8
C.T. Ilo 4 (NEPI)
TG41 F/S F/S
9 TG42 F/S F/S
10 TG43 F/S F/S
11 C.T. Chilina Central 5.03 1.18
12 C.T. Mollendo Central F/S F/S
13 C.H. Aricota Central 11.34 2.50
14 C.H. La Joya Central 8.55 2.11
15 C.H. Santiago Antúnez de
Mayolo Central 660.27 31.00
16 C.H. Restitución Central 215.19 17.10
17 C.H. Cerro del Águila Central 62.94 15.00
18 C.T. Chilca 1 Central 399.00 -24.00
19 C.T. Kallpa Central 444.00 -25.00
20 C.T. Fénix Central 561.00 11.00
F/S: Fuera de servicio por operación
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6.2. Líneas de transmisión
N ° Línea Desde A Potencia
Activa (MW)
Potencia Reactiva (MVAr)
1 L-2051 Campo Armiño Cotaruse F/F F/F
2 L-2052 Campo Armiño Cotaruse F/F F/F
3 L-2053 Cotaruse Socabaya MP MP
4 L-2054 Cotaruse Socabaya 69.00 0.00
5 L-2059 Cotaruse Suriray 0.00 -7.00
6 L-2060 Cotaruse Abancay Nueva 9.00 0.00
7 L-2050 Abancay Nueva Suriray 30.00 -9.00
8 L-1007 Abancay Cachimayo 31.00 -5.00
9 L-1003 Cachimayo Dolorespata 17.00 3.00
10 L-1005 Combapata Tintaya 31.00 -0.60
11 L-5032 Chilca Poroma 345.00 216.00
12 L-5034 Poroma Ocoña 436.00 130.00
13 L-5036 Ocoña San José -407.87 -95.11
14 L-5037 San José Montalvo 598.00 132.00
F/F: Fuera de servicio por falla
6.3. Equipos de transformación
N ° Transformador Subestación Potencia
Activa (MW)
Potencia Reactiva (MVAr)
Potencia Aparente
(MVA)
1 AUT-5671 Montalvo 599.00 21.00 599.37
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7. Descripción
Desconectó el autotransformador AUT-5671 de 500/220/33 kV 750 MVA de la S.E. Montalvo debido a una inadecuada actuación de su esquema de protección de sobrecarga térmica (49), al registrar la potencia aparente de 599,37 MVA, durante la operación de ONAF-2 (750 MVA), de acuerdo a lo informado por la empresa ABY TRANSMISIÓN SUR, propietaria del equipo; como consecuencia, se aisló el área Sur del SEIN, con un déficit de generación de aproximadamente 63.7%, lo cual condujo a su posterior colapso con una interrupción total de carga de 934.33 MW; luego del evento, la C.H. Machupicchu quedó en sistema aislado con los suministros de Urpipata y Quencoro, la C.H. San Gabán II quedó girando en vacío; en el área Centro-Norte, se registró un incremento en la frecuencia hasta 61.14 Hz, lo cual originó la desconexión de las unidades TG1, TG2 y TV de la C.T. Chilca Uno.
El enlace (Mantaro – Cotaruse) de 220 kV se encontraba abierto por alta diferencia angular (64°) luego del evento de la S.E. Cotaruse (20:59 h) y los generadores térmicos del Sur se encontraban en proceso de sincronización para reducir el ángulo hasta 50° y cerrar el enlace de 220 kV.
A las 22:50 h, se energizó la barra de 138 kV de la S.E. San Gabán II y se inició el restablecimiento en sistema aislado San Gabán II, con la carga de Mazuco, Puerto Maldonado, Azángaro, Juliaca, Puno y Ayaviri.
A las 22:54 h, se energizó en vacío la línea L-2054 desde la S.E. Cotaruse (SEIN), a las 23:01 h, se energizó la barra A de la S.E. Socabaya 220 kV y se inicia el restablecimiento de carga de las subestaciones Socabaya, Moquegua, Ilo 3, Tintaya Nueva, Los Héroes, Jesús, Cerro Verde, Repartición y Majes.
A las 22:56 h, se energizó la barra de la S.E. Dolorespta, a través, de la línea L-1004 (Quencoro – Dolorespata) de 138 kV y se inició el restablecimiento en sistema aislado de la C.H. Machupicchu con carga de las subestaciones Dolorespata, Cachimayo, Combapata y Tintaya.
A las 23:15 h, se energizó la barra A de 220 kV de la S.E. Ampliación Cotaruse y se inició el restablecimiento de las subestaciones Cotaruse, Las Bambas, Abancay Nueva, Abancay y Suriray.
A las 23:35 h, se conectó la línea L-1006 (Ayaviri – Tintaya) de 138 kV en la S.E. Tintaya sincronizando los sistemas aislados de Machupicchu y San Gabán II, la C.H. Machupicchu dejo de regular la frecuencia y la C.H. San Gabán II continuó regulando la frecuencia del sistema aislado.
A las 23:37 h, se energizó la barra de 138 kV de la S.E. Ilo 1 en sistema aislado con la TG1 de la C.T. Ilo 1 y se inició la recuperación del suministro de Ilo 1. A las 00:51 h, se conecta la línea L-1383 (Ilo 1 - Moquegua) de 138 kV sincronizando el sistema aislado de Ilo 1 con el SEIN.
A las 00:27 h del 10-07-17, se conectó la línea L-1021 (Socabaya – Santuario) de 138 kV en la S.E. Santuario, logrando sincronizar el SEIN con el sistema aislado San Gabán II – Machupicchu.
A las 00:47 h, del 10-07-17, se energizó el autotransformador AUT-5671 con el interruptor de acople de 220 kV de la S.E. Montalvo. A las 01:15 h, se cerró el enlace Centro – Sur de 500 kV a través del autotransformador AUT-5671 en la S.E. Montalvo 500 kV.
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8. Secuencia de eventos
Día: 09.07.2017
Hora Descripción
22:41 Desconexión del autotransformador AUT-5671 500/220 kV 750 MVA de la S.E. Montalvo, por actuación de su protección de sobrecarga (49)
22:41 Colapso del área Sur del SEIN.
22:41 La C.H. Machupicchu quedó en sistema aislado con la carga de las SS.EE. Urpipata y Quencoro. Línea L-1002 en servicio.
22:41 La C.H. San Gabán II quedó girando en vacío.
22:45 COES coordina con EGM recuperar Dolorespata con la línea L-1004, la línea se encontraba con tensión desde la S.E. Quencoro, previamente se abrió el interruptor de la línea L-1003 de la S.E. Dolorespata.
22:50 Se energizó la barra de 138 kV de la S.E. San Gabán II en sistema aislado.
22:53 El CC-ABY declaró disponible el autotransformador AUT-5671. El equipo quedó fuera de servicio por falla de telemando.
22:54 Se energizó la L-2054 desde la S.E. Cotaruse
22:55 Se cerró el interruptor de la línea L-1014 (San Gabán II – Mazuco) de 138 kV en la S.E. Mazuco y se procedió a restablecer los suministros de las subestaciones Mazuco y Puerto Maldonado en sistema aislado la C.H. San Gabán II.
22:56 Se conectó la línea L-1004 (Quencoro –Dolorespata) de 138 kV.
22:56 Se energiza la S.E. Dolorespata de 138 kV y se inicia la recuperación de carga de Cusco.
22:57 Se cerró el interruptor de la L-1013 (San Gabán – San Rafael) de 138 kV en la S.E. San Rafael y se procedió a restablecer los suministros interrumpidos de la S.E. San Rafael en sistema aislado.
23:01 Se coordina con TRM energizar los auto-transformadores ATR1 y ATR2 de la S.E. Socabaya lado 220 kV, TRM informa problemas de telemando. El SVC de Socabaya queda fuera de servicio porque su mando es local.
23:08 En servicio el transformador T46-162 de la S.E. Combapata.
23:10 En coordinación con el CC-REP se conectó la línea L-1042.
23:12 En servicio la línea L-1005.
23:15 En coordinación con el CC-TRM, se energizó la barra de 220 kV con el enlace A de la S.E. Cotaruse.
23:23 Se energizó la barra de 138 kV de la S.E. Moquegua con el transformador MT2. Se coordina con el CC-ENG recuperar la carga de Ilo y Moquegua de 138 kV
23:24 En coordinación con el CC-REP se conectó la línea L-1011.
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Hora Descripción
23:24 Se coordinó con el CC-MCV recuperar la carga esencial de Sulfuros de 20 MW
23:29 Se coordinó con el CC-MXT el arranque del SVC de la S.E. Tintaya.
23:35
Se conectó la línea L-1006 (Ayaviri – Tintaya) de 138 kV en la S.E. Tintaya sincronizando los sistemas aislados de Machupicchu y San Gabán II. La C.H. Machupicchu dejo de regular la frecuencia y la C.H. San Gabán II continuó regulando la frecuencia del sistema aislado.
23:35 Se autorizó al CC-ANTAPPACAY el arranque de grupos electrógenos por cargas esenciales y se coordina recuperar el total de sus suministros ejecutados
23:36 En coordinación con el CC-TRM se conectó la línea L-2058 desde la S.E. Cotaruse.
23:37 Se energizó la barra de 138 kV de la S.E. Ilo 1 en sistema aislado con la TG1 de la C.T. Ilo 1 y se inició la recuperación del suministro de Ilo 1.
23:38 Se coordinó con el CC-ARE normalizar el total de sus suministros en la S.E. Selene.
23:42 Se coordinó con el CC-MCV recuperar 100 MW de la S.E. Sulfuros desde la S.E. San José.
23:43 Se coordina con EGM recuperar la carga de INCASA.
23:44 En coordinación con el CC-TRM se conectó la línea L-2055 a la S.E. Las Bambas desde la S.E. Cotaruse.
23:44 Se coordinó con Minera las Bambas recuperar hasta 80 MW.
23:46 Se coordinó con el CC-KLP normalizar la carga de Antapaccay y Cerro Verde.
23:47 El CC-ENG informó la desconexión de las líneas L-2025 y L-2026, propietario de RDS. La S.E. Moquegua quedó sin tensión.
23:47 En coordinación con el CC-TRM se conectó la línea L-2060 a la S.E. Abancay Nueva desde la S.E. Cotaruse.
23:49 Se energizó la Barra 1 de 220 kV de la S.E. Moquegua a través de la línea L-2025 y se procedió con la energización de la L-2026.
23:50 Se energizaron los transformadores MT1 y MT2 de la S.E. Moquegua
23:50 Se coordinó con los CC-ENG y CC-ELS Electro Sur normalizar la carga de Ilo y Moquegua.
23:51 En coordinación con el CC-TRM se conectó el autotransformador AT90-212 de la S.E. Abancay Nueva.
23:51 Se conectó la línea L-1039.
23:52 Se coordinó con el CC-ESE recuperar el suministro de la S.E. Abancay.
23:55 CC-ENG informó nuevamente la desconexión de las líneas L-2025 y L-2026, propietario de RDS. Moquegua sin tensión.
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Hora Descripción
23:55 Se coordinó con ABY la apertura de los interruptores de la L-2057 en Moquegua y Montalvo
23:56 Se energizó la línea L-1003 en la S.E. Cachimayo
23:56 En servicio la línea L-1003 en la S.E. Dolorespata
23:56 Se coordinó con el CC-REP energizar la línea L-1008 desde la S.E. Tintaya.
23:57 Se energizó la línea L-1008 desde la S.E. Tintaya
23:59 En servicio la línea L-1008. Barra de 138 kV de la S.E. Callalli en servicio.
Día: 10.07.2017
Hora Descripción
00:00 El CC-SEAL informó que no tiene mando del interruptor de 138 kV del transformador de la S.E. Callalli por señalización inválida.
00:03 En coordinación con el CC-TRM se energizó el auto transformador ATR1 de la S.E. Socabaya lado 220 kV, a través del interruptor IP-5 de la celda de acoplamiento.
00:06 Se energizó la línea L-1020 desde la S.E. Callalli
00:07 Se coordinó con el CC-ENG el arranque del generador TG1 de la C.T. Ilo 1 en sistema aislado.
00:08 Se energizó la línea L-1037 desde la S.E. Tintaya
00:09 Se energizó el transformador AT-2 de la S.E. Tintaya Nueva lado 138 kV
00:12 En coordinación con el CC-REP se conectó la línea L-1148 desde la S.E. Socabaya desde mando local.
00:13 En servicio la línea L-1020. Barra de 138 kV de la S.E. Santuario en servicio.
00:13 SEAL confirmó que registraba tensión en la barra de 138 kV de la S.E. Jesús
00:14 En coordinación con el CC-REP se energizó el transformador AT41-13 de la S.E. Socabaya.
00:15 SEAL informó al CCO-COES que no obedece el mando de cierre del interruptor de la línea L-1022 desde la S.E. Jesús.
00:15 En servicio la barra de 33 kV de la S.E. Socabaya.
00:15 En servicio la línea L-1043 desde la S.E. Socabaya
00:16 Se coordinó con el CC-SEAL recuperar todo su suministro interrumpido de Socabaya y Jesús.
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Hora Descripción
00:17 Se energizó la línea L-1021 desde la S.E. Socabaya
00:20 Se energizó la línea L-1011 desde la S.E. Juliaca
00:24 Se conectó la línea L-1126.
00:27 ABY confirmó que no tiene mando de los interruptores en la S.E Montalvo.
00:27 Se conectó la línea L-1021 (Socabaya – Santuario) de 138 kV en la S.E. Santuario, logrando sincronizar el SEIN con el sistema aislado San Gabán II – Machupicchu.
00:27 REP informó que desconectó el transformador T41-13 de la S.E. Socabaya por falla.
00:27 Se energizó la barra 1 de la S.E. Tintaya Nueva 220 kV.
00:27 En servicio la línea L-2021.
00:29 En servicio la barra de 33 kV de la S.E. Convertidor, se coordinó con el CC-SEAL recuperar el 100% de su carga.
00:28 En servicio la línea L-2020.
00:29 Se coordinó normalizar la línea L-1040 desde la S.E. Callalli y recuperar carga.
00:29 Se coordinó recuperar la carga de Antapaccay.
00:29 Se coordinó con el CC-FNX recuperar la carga de Catalina Huanca
00:31 En coordinación con el CC-REP se energizó el transformador T40-13 de la S.E. Socabaya lado 138 kV.
00:32 Se coordina recuperar la carga de Cementos Yura.
00:32 CC-REP solicito desconectar la línea L-1011 desde la S.E. Juliaca para cierre de interruptores de la S.E. Juliaca por problemas de mando y recuperación de carga
00:32 Se energizó la línea L-2025 desde la S.E. Socabaya.
00:32 Se energizó la barra 1 de la S.E. Moquegua 220 kV a través de la línea L-2025
00:34 Se conectó la línea L-2033 desde la S.E. Moquegua.
00:34 Se coordinó con el CC-REP energizar el transformador T41-13 de la S.E. Socabaya.
00:35 El CC-REP informó que no se puede hacer maniobras en el transformador T41-13 de la S.E. Socabaya por alarma de discrepancia de polos.
00:35 Se energizó la barra 1 de la S.E. Ilo 3 de 220 kV.
00:35 Se coordinó con el CC-SOU recuperar todo su suministro interrumpido.
00:36 Se energizó la línea L-2029 desde la S.E. Moquegua. Se coordina con RDS energizar el transformador TR-1 y recuperar carga.
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Hora Descripción
00:38 En servicio la línea L-2024, se coordinó recuperar la carga de Constancia.
00:41 En servicio la barra de Puno 138 kV a través de la línea L-1012.
00:42 Se energizó el T53-162 lado 138 kV de la S.E. Puno.
00:43 Se energizó la barra de 60 kV de la S.E. Puno.
00:43 En servicio la línea L-6028, se coordina con el CC-ELP recuperar la carga de Puno.
00:44 Se energizó el T97-162 lado 138 kV de la S.E. Puno.
00:46 En servicio la línea L-6007.
00:46 Se energizó la barra de 22.9 kV de la S.E. Puno.
00:47 En coordinación con el CC-ABY se energizó el autotransformador AUT-5671 con el interruptor de acople INT-5600 de 220 kV de la S.E. Montalvo.
00:51 En servicio el auto transformador ATR-2 de la S.E. Socabaya.
00:53 CC-REP informó se encuentra en servicio el SVC de la S.E. Socabaya.
00:56 Se energizó el transformador T41-13 de la S.E. Socabaya a través del acoplamiento.
00:56 En servicio la línea L-2059 y la barra de la S.E. Suriray 220 kV.
00:57 Se energizó la línea L-2049 desde la S.E. Suriray.
00:58 Se coordinó con el CC-LDS conectar la línea L-2049 y arrancar la C.H. Santa Teresa.
00:58 Se energizó el transformador T40-13 de la S.E. Socabaya.
00:58 Se energizó el auto transformador AT89-12 lado 220 kV de la S.E. Suriray.
01:02 En servicio la barra de 35 kV de la S.E. Socabaya, a través del transformador T41-13.
01:03 Se energizó las líneas L-1024 y L-1023 desde la S.E. Socabaya
01:04 Se coordinó con el CC-ENG, parar la unidad TG42 de la C.T. NEPI.
01:15 Se coordinó con el CC-SMY, parar la unidad TG3 de la C.T. Puerto Bravo.
01:05 CC-REP informó que se energizó la barra de 138 kV de la S.E. Cerro Verde a través de la línea L-1024.
01:08 Se energizó la línea L-1028 desde la S.E. Socabaya.
01:08 Se energizó la línea L-1029 desde la S.E. Socabaya.
01:11 Se coordinó con el CC-MCV recuperar el suministro de la S.E. Hidrometalurgia
01:15 Se cerró el enlace de 500 kV al Sur del SEIN, a través del autotransformador AUT-5671 500/220 kV 750 MVA de la S.E. Montalvo.
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01:19 Se energizó la línea L-1038 desde la S.E. Machupicchu.
01:24 Se energizó la línea L-2050 desde la S.E. Abancay.
01:26 Se conecta la línea L-2026 con el cierre del interruptor IN-2426 en la S.E. Moquegua.
01:38 En servicio la línea L-1025, barra A de 138 kV de la S.E. Toquepala en servicio
01:40 Se energizó la línea L-1026 desde la S.E. Toquepala.
01:44 Se energizó la línea L-1388 desde la S.E. Toquepala.
02:25 En servicio la línea L-2050.
02:49 En servicio el transformador AT89-212 de la S.E. Suriray
03:22 Se conectó el transformador TR-1 220/66/10.5 KV en la S.E. Los Héroes con el cierre del interruptor IN-6172, barra de 66 KV energizada.
05:54 Se energiza la línea L-2030 con el cierre del interruptor IN-2428 en la S.E. Moquegua.
05:55 Se conecta la línea L-2030 con el cierre del interruptor IN-2436 en la S.E. Puno, queda energizado el autotransformador AT-1 por el lado de 220 KV.
06:06 Se conectó el autotransformador AT-1 220/138/10.5 KV en la S.E. Puno con el cierre del interruptor IN-6174.
9. Actuación de las protecciones
Subestación Equipo Código Señalización Interruptor A/C
Montalvo AUT-5671
RET670_1 W1 TTR TRIP (49) INT-5652 INT-5671 INT-5621
A
RET670_2 W1 TTR TRIP (49)
A/C: Abierto o Cerrado, deberá informarse como quedo el interruptor luego del evento
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10. Consecuencias
10.1. Interrupción de suministros
Empresa Subestación Suministro MW Tiempo (hh:mm)
Minera Antapaccay
Tintaya 138 kV Tintaya 18.79 01:20
Tintaya Nueva 220 kV Antapaccay 90.10 01:49
Minera Ares Cotaruse 220 kV Selene 21.19 00:54
Ares Ares 7.2 02:22
Cal y Cemento Sur
Juliaca 60 kV Caracoto MT 3.62 02:54
Minera Constancia
Constancia 220 kV Constancia 79.39 02:02
Minera Cerro Verde
Hidrometalurgia 138kV Planta Industrial 53.50 02:30
S.E. Socabaya 220kV CV1 112.96 00:48
Minsur Los Héroes 66 kV Mina 2.98 04:57
San Rafael 138 kV Mina 17.8 00:54
SCPP
Cuajone Cuajone 68.1 02:25
Toquepala Toquepala 79 02:25
Ilo Ilo 49.7 02:25
Industrias Cachimayo
Cachimayo Cachimayo 6.3 00:52
Minera Aruntani Puno Tucari 6 (*) 02:04
Mina Buenaventura
Callalli Tambomayo 19 (*) 01:56
Minera Bateas Callali Caylloma 3.19 (*) 03:30
Electro Sur Este
Sicuani Sicuani 1.32 00:36
Llusco Llusco 1.93 00:30
Dolorespata Dolorespata 16.65 00:28
Quencoro Quencoro 1.46 00:39
Combapata Combapata 1.2 00:30
Tamburco Tamburco 3.75 01:12
Andahuaylas Andahuaylas 2.67 01:12
Chacapuente Chacapuente 0.3 01:13
Chuquibambilla Chuquibambilla 0.16 01:15
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Empresa Subestación Suministro MW Tiempo (hh:mm)
Santa María Santa María 0.93 00:09
Chahuares Chahuares 2 00:37
Cachimayo Cachimayo 2.02 00:48
Pisac Pisac 1.73 00:47
Urubamba Urubamba 3.07 00:47
Tintaya Tintaya 2.39 00:44
Mazuco Mazuco 1.51 00:15
Puerto Maldonado Puerto Maldonado 9.35 00:17
Electro Sur
Tacna Tacna 38 04:43
Yarada Yarada 7 04:43
Tomasiri Tomasiri 2.5 04:43
Tarata Tarata 2 04:43
Moquegua Moquegua 8 02:15
Puquina Puquina 0.78 03:39
Ilo Ilo 15 02:15
SEAL Arequipa Arequipa 129 01:53
Electropuno
Puno Bellavista 7.7 02:05
Puno Pomata - Ilave 3.1 02:12
Azángaro Azángaro 1.0 (*) 02:04
Azángaro Putina - Huancané 6.65 03:17
Azángaro Ananea 0.96 03:10
Juliaca Juliaca 17.38 (*) 03:42
Ayaviri Ayaviri 4.0 (*) 00:37
Total Interrumpido 934.33
(*) Datos obtenidos del SCADA SP7 COES
10.2. Reducción de carga
No se presentó
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10.3. Variación de potencia en el autotransformador de Montalvo (MW, MVAr, MVA)
Fuente: ABY
10.4. Variación de la frecuencia
Fuente: SGO-COES
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10.5. Variación de la tensión
Fuente: SGO-COES
11. Observaciones
En la S.E. Socabaya, el CC-TRM no contaba con mando remoto y se requería un operador para realizar maniobras, el operador de TRM demoró en llegar a la S.E. Socabaya lo cual retrasó el proceso de restablecimiento del SEIN.
El SVC de la S.E. Socabaya quedó indisponible por problemas en mandos de cierre de los interruptores, las baterías se encontraban descargadas y no se podía hacer maniobras de conexión del SVC, lo cual retrasó el restablecimiento por las variaciones de tensión durante el restablecimiento.
En la S.E. Montalvo 500 kV y 220 kV, ATS no pudo realizar maniobras con mando remoto y no contaba con un operador en la misma subestación para realizar maniobras en modo local, retrasando el proceso de restablecimiento.
En la S.E. Los Héroes, REDESUR no pudo realizar maniobras con mando remoto y tampoco contaba con operador en la misma subestación lo cual retrasó el restablecimiento de las subestaciones Los Héroes y Tacna.
La línea L-6637 (Los Héroes – Tomasiri) de 66 kV se encontraba desconectada por mantenimiento correctivo (limpieza en frio y cambio de aisladores).
En la S.E. Juliaca REP no pudo cerrar los interruptores de los transformadores, retrasando la recuperación de carga de Juliaca.
No se contaba con las señales de SCADA de la S.E. Cotaruse, debido a los trabajos de cambio de configuración a interruptor y medio lo cual dificulta el restablecimiento. TRM no contaba con mando remoto en la S.E. Cotaruse, las maniobras se realizaron localmente desde la misma subestación.
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Durante el restablecimiento se presentó congestión en el sistema telefónico, debido a
que todas las empresas involucradas en la fallas trataron de comunicarse con COES.
En la S.E. Cerro Verde 138 kV REP no contaba con un operador, las maniobras lo realizó Minera Cerro Verde con autorización de REP.
Electro Sur con contaba con personal en sus instalaciones para el restablecimiento de su carga, lo cual demoro la recuperación del suministro interrumpido.
Minera Cerro Verde recuperó la carga de la S.E. Sulfuros a través de la línea L-2074 (San Luis – Cerro Verde) de 220 kV.
Como medida correctiva inmediata ABY desactivó temporalmente la protección de sobrecarga (49) en el bloque de disparo hasta determinar la causa real de actuación de dicha protección, porque el autotransformador desconectó con 599.37 MVA siendo su capacidad nominal 750 MVA.
12. Referencias
12.1. Informe preliminar de perturbaciones de CCO-COES: SCO – N1 – 34 IP – 2017
12.2. Informe final de perturbaciones de Minera Antapaccay: XTAN-018-2017
12.3. Informe final de perturbaciones de Egemsa: EGM-09-07-2017-B
12.4. Informe final de perturbaciones de ABY: IFP-OPRT-AUT5671-011-2017-ABY
12.5. Informe preliminar de salida de servicio Minera Ares: IP/ETA-COT-014-2017
12.6. Informe de falla externa de Minera Constancia: PS-RFE-005-2017
12.7. Informe preliminar de Electrosur S/N de fecha 09.07.2017
12.8. Informe Final de Eventos Minera Cerro Verde: CV-PT-32-2017
12.9. Informe final de perturbaciones de Redesur: RDS – 004- 2017
12.10. Registro de interrupciones de suministro de Minsur del 09.07.2017
12.11. Informe preliminar de SCPP: IP-SPCC-020-2017
12.12. Informe final de Electro Puno : 54/55/56/57-2017-TB
12.13. Informe preliminar de perturbaciones de INCASAC: INCASA IPP – 018 – 2017
12.14. Informe preliminar de perturbaciones de Cemento Sur: IPP-01-2017
12.15. Informe preliminar de perturbaciones de Conenhua: CEH-IF/16-2017
12.16. Informe preliminar de perturbaciones de Minera Constancia: PS-RFE-005-2017
12.17. Informe preliminar de perturbaciones de Egasa: IPP-036-17
12.18. Informe preliminar de perturbaciones de Egesur: CC-IP-023-2017
12.19. Informe preliminar de perturbaciones de ESE: IP-041-2017
12.20. Informe preliminar de perturbaciones de ISA-REP: OTR - 000011122017
12.21. Informe preliminar de perturbaciones de Engie
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12.22. Informe preliminar de perturbaciones de Gepsa
12.23. Informe preliminar de perturbaciones de Luz del Sur
12.24. Informe preliminar de perturbaciones de San Gabán
12.25. Informe preliminar de perturbaciones de Seal
12.26. Informe preliminar de perturbaciones de Statkraft
12.27. Informe preliminar de perturbaciones de Tesur
12.28. Datos del SCADA SP7 – COES
Elaborado por : Ing. Javier Aracayo / Ing. Sandra Chunga
Revisado por : Ing. Alex Uscamayta / Ing. Salvador Roca