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Contenido I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 4

1.1 Antecedentes .................................................................................................... 4

1.2 Planteamiento del Problema. ...................................................................... 7

1.3 Objetivo. ........................................................................................................ 7

1.4Justificación ........................................................................................................ 8

II. RUTA METODOLÓGICA ................................................................................. 9

2.1 Definir el problema del objeto bajo estudio. ....................................................... 9

2.2 Plantear el objetivo para el problema identificado. ............................................ 9

2.3 Identificar las causas del problema. .................................................................. 9

2.4 Establecer contramedidas para las causas identificadas. ............................... 10

2.5 Revisar el impacto de los resultados de la ejecución de las contramedidas. .. 10

2.5 Prevenir la recurrencia de los problemas. ....................................................... 10

III. RESULTADOS ............................................................................................ 10

3.1 Definición del problema del objeto bajo estudio. ............................................. 11

3.2 Planteamiento del objetivo para el problema identificado................................ 12

3.3 Identificación de las causas del problema. ...................................................... 14

3.4 Establecer contramedidas para las causas identificadas. ............................... 15

3.5 Revisión del impacto de los resultados de la ejecución de las contramedidas 25

4.6 Prevención de la recurrencia de los problemas ............................................... 28

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................. 29

Conclusiones ......................................................................................................... 29

Recomendaciones. ................................................................................................ 30

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................... 32

APÉNDICE A. ........................................................................................................ 33

TABLAS ACUMULATIVASDE LAS LÍNEAS 2 Y 3 ................................................ 33

Page 4: Contenido - Dirección de Superación Académica

I. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

La empresa bajo estudio fue fundada en 1952 en Paris, Francia por Yvon y

LucienGatazz, para hacer cables coaxiales para la industria de la televisión

emergente. Con sede en esa ciudad, actualmente Radiall tiene centros

especializados y centros de producción en tres continentes, 13 países y está

representada en más de 75 áreas alrededor del mundo.

El primero de junio de 2009 se estableció la compañía Radiall USA, Inc. en Cd.

Obregón, Sonora, México y pertenece al sector aeroespacial. La empresa se basa

en su lema “Ser el mejor y trabajar para el mejor”para dirigir su empresa hacia el

éxito (Radiall, 2012).

Fabrica productos para la industria aeroespacial, la de defensa, la industrial, la de

instrumentación, la médica, la espacial, y la de telecomunicaciones. Sus productos

son diversos como: antenas, fibra óptica, componentes de microondas, conectores

multipin, cables, conectores coaxiales, interruptores para microondas, y

componentes espaciales. Sus principales clientes son Airbus y Boeing, este último

específicamente para el modelo 787(Radiall, 2012).A continuación se muestra la

visión, misión, valores y objetivos de la empresa (Radiall, 2012).

Dentro de Radiall de Ciudad Obregón, se cuenta con tres naves. El proyecto se

realizó en la primera nave, específicamente en el área de subensamble, la cual

cuenta con tres líneas.

A continuación se presenta la distribución física actual de las líneas 1 y 3 en la

Figura 1. Estas presentan una distribución similar ya que cuentan con las mismas

máquinas. La línea roja muestra el flujo de los materiales entre las estaciones.

Page 5: Contenido - Dirección de Superación Académica

Figura 1. Distribución de las líneas 1 y 3 del proceso de subensamble.

Fuente: propia, elaborada con información de la empresa.

En la imagen anterior se pueden ver las máquinas que hay en las líneas 1 y 3,

siendo estas mismas las clip, la estación de pegado 1 que después de pegar las

piezas las meten al horno, y al salir las piezas del mismo, se desclampean (se

sueltan del fijador utilizado para el horneado) para que continúen con el proceso.

Las piezas pasan por la rectificadora Strausak y después a la prueba eléctrica

donde se verifica que las mismas no tengan falla de corriente. Después pasan a

pegado 2, al horno, y posteriormente a la estación de marcado. Una vez marcada

la pieza con pintura, pasa al marcado con láser y finalmente a calidad y

empacado.

La línea 2, sin embargo, presenta una distribución diferente ya que no todas las

piezas necesitan pasar por todas las máquinas como en las otras dos líneas. Se

muestra la distribución de la misma en la Figura 2.

Page 6: Contenido - Dirección de Superación Académica

Figura 2. Distribución de la línea 2 del proceso de subensamble.

Fuente: propia, elaborada con información de la empresa.

En la imagen anterior, se observa que la diferencia con esta línea, es que las

piezas no llevan un rectificado, y se ocupa de menos hornos ya que llevan otro

tipo de goma.

En el proceso de subensamble se elaboran conectores multipin, los cuales se

componen por: insulador, clip, tapa, y silicones llamados grommet y seal. Estos

materiales se utilizan como materia prima para que se elabore dicho conector, el

cual sirve como entrada al proceso de ensamble final.

Los productos de las diferentes familias están clasificados como producto A, B y

C, donde los productos “A” se producen utilizando un supermercado y tarjetas

kanban. La orden de producción que entra al proceso contiene toda la información

necesaria para que cada estación elabore determinada pieza, como son: cantidad

de piezas, numero de cavidades, tipo de goma, especificaciones técnicas de la

maquinaria, entre otros. Almacén es el encargado de surtir a las líneas todos los

materiales requeridos para llevar a cabo la transformación.

Page 7: Contenido - Dirección de Superación Académica

En Radiall planta Ciudad Obregón, actualmente se procesan 7,500 piezas diarias

por las tres líneas de subensamble, específicamente 1,300 por turno en la línea 1,

1,200 en la línea 2 y 1,250 en la línea 3, haciendo uso de dos turnos al día, cuatro

días a la semana.Sin embargo, estudios realizados hace año y medio, muestran

que se tiene capacidad para producir hasta 9,000 piezas diarias. Esto no se

alcanza debido a que no se produce durante todas las horas disponibles en el

turno. Incluso hay días en los que se han tenido que realizar planes de

recuperación para compensar la falta de piezas, ya que si una estación no cumple

con la cantidad de piezas, la próxima estación mantendrá esa relación de faltante.

Por otro lado, se tiene proyectado el incremento de la demanda, a una producción

de 12,000 piezas. Dicha producción, se ve inmediatamente restringida por la

capacidad actual que tiene el proceso.

1.2 Planteamiento del Problema.

La empresa realizó una proyección de la demanda hasta el año 2018, del cual se

obtiene el dato de que en el año 2016 se demandarán 12,000 piezas diarias, y el

proceso actualmente sólo es capaz de producir 7,000 piezas al día, por lo que en

las condiciones actuales, el proceso no sería capaz de satisfacer dicha demanda.

¿Qué factores limitan el incremento de la capacidad del proceso de

subensamble de conectores multipin?

1.3 Objetivo.

Identificar los factores que limitan la capacidad actual del proceso de subensamble

con el fin de establecer acciones de mejora que permitan alcanzar la demanda

proyectada para el año 2016.

Page 8: Contenido - Dirección de Superación Académica

1.4Justificación

Con las propuestas, se obtendrán resultados tales como un incremento en el uso

de los recursos que se tienen en el proceso, como la maquinaria, recurso

humano, tiempo y principalmente el recurso financiero. Se tiene la proyección de

un aumento de la demanda, y el hacer más eficiente el uso de los recursos,

representaría ahorros monetarios, ya que se reduciría la cantidad de equipo y

maquinaria a adquirir, así como los tiempos extras que se necesitan actualmente

para satisfacer la demanda. Esto se puede ver en la adquisición de compra, en

donde se utilizaría aproximadamente un 10% de la inversión inicial para aumentar

en 40% la producción.

Los beneficiados directos del proyecto serían la alta dirección ya que el proyecto

aseguraría ahorros monetarios. Además, el trabajo de los operadores y

responsables del proceso será más eficiente ya que podrán laborar por más

tiempo y con menos defectos. Con la propuesta se espera un ahorro de una hora

por estación en los cambios de productos, lo que es equivalente a 125 piezas al

final en la línea por turno o 750 piezas al día entre las tres líneas,

lograndoaumentar la situación actual de 7,500 piezas a 8,250 más cerca de la

capacidad disponible.

Entre los beneficios también está la reducción de tiempo que tarda en realizarse

cada orden, mejorando el servicio con el cliente al entregarle sus pedidos a

tiempo. Por otro lado, calidad se ve beneficiada con un mejor control visual de los

operadores y de sus actividades, y por las propuestas para llevar a cabo los

tiempos de preparación, reduciendo el tiempo por fallas.

De no llevarse a cabo el proyecto, la organización estaría forzada a adquirir

maquinaria, equipo y herramienta para poder abastecer la demanda proyectada, y

Page 9: Contenido - Dirección de Superación Académica

se seguirían trabajando tiempos extras, además que los responsables seguirían

administrando errores y los operadores trabajándolos.

II. RUTA METODOLÓGICA

El presente trabajo de elaboración de propuestas para mejorar la capacidad del

proceso de subensamble de una industria aeroespacial de la región, se llevó a

cabo por medio de un procedimiento propuesto por Sobek y Smalley (2008),el

mismo fue adaptado a solicitud de la empresa y a las necesidades del proyecto.

2.1 Definir el problema del objeto bajo estudio.

El problema del objeto bajo estudio se definió revisando registros históricos, y

pronósticos de demanda, haciendo así una comparación de ambas y un análisis

de las posibles situaciones futuras.

2.2 Plantear el objetivo para el problema identificado.

Al definir el problema, se obtuvo un objetivo que busca atender directamente al

problema identificado en el paso anterior, y además se estableció el costo

aproximando para el cumplimiento del mismo.

2.3 Identificar las causas del problema.

Primeramente se analizaron las causas del problema que se tenían identificadas

por parte de la organización, se estudiaron únicamente los datos registrados del

mes de enero de 2015, debido a la política en la empresa así como los tiempos de

preparación de cada una de las estaciones. Como resultado, se estableció que se

debían mejorar los tiempos de preparación. Por otra parte, el ingeniero de

proyectos de mejora indicó la necesidad de realizar una redistribución del área en

el proceso bajo estudio para mejorar la utilización del espacio físico, controlar del

inventario en el proceso y mejorar el flujo del proceso.

Page 10: Contenido - Dirección de Superación Académica

2.4 Establecer contramedidas para las causas identificadas.

En este paso, se establecieron propuestas para dar solución a las dos causas

identificadas en el paso anterior, que son la de la distribución física actual y la de

los tiempos de preparación. Se separaron los procedimientos a utilizar para cada

causa, presentando primero la redistribución y después los cambios rápidos de

productos SMED.

2.5 Revisar el impacto de los resultados de la ejecución de las

contramedidas.

En este punto, se revisaron los resultados esperados con la aplicación de las

propuestas de redistribución y de cambios rápidos de productos. Para hacerlo, se

realizó una tabla para comparar la situación actual con los resultados esperados

de las propuestas. Además, se elaboró una propuesta de formato para la

evaluación de los resultados que se van a obtener después de la ejecución de los

cambios rápidos de productos.

2.5 Prevenir la recurrencia de los problemas.

Como último paso se estableció un procedimiento en el que principalmente se

busca clasificar los problemas potenciales y remitirlos al departamento

correspondiente para establecer acciones que eviten la reincidencia.

III. RESULTADOS

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos de la realización de cada

paso del procedimiento, con los cuales se pudo establecer propuestas de mejora

de la capacidad de producción.

Page 11: Contenido - Dirección de Superación Académica

3.1 Definición del problema del objeto bajo estudio.

La empresa tenía conocimiento de que en 2016 habría un aumento significativo en

la demanda, ya que el cliente le proporcionó información de nuevas piezas que

requería que se fabricarán. Sabiendo esto, la empresa realizó un estudio de la

capacidad por turno por las tres líneas del proceso de subensamble, obteniendo

que para el primer turno esta es de 72,000 piezas, 144,000 piezas para el

segundo turno, 198,000 piezas para el tercer turno y 252,000 piezas para el

cuarto.Además, establecieron periodos de tiempo en los que proyectaron la

demanda de acuerdo con información obtenida de sus clientes y el

comportamiento histórico. Con ello, eligieron periodos donde el cambio de la

demanda era significativo para representar la situación y la necesidad de que el

proyecto se lleve a cabo.

Para una mejor comprensión de la situación, la empresa realizó una gráfica en la

que se comparaban los datos obtenidos anteriormente. En esta gráfica se observó

que la capacidad del proceso actual era suficiente para cumplir con la demanda de

2015, pero no para cumplir con la demanda proyectada de 2016. Además, se

visualizó que a partir de febrero de 2016 era requerido un cuarto turno para el

cumplimiento de la demanda como es mostrado en la Figura 3.

Figura 3. Gráfica de la capacidad actual del proceso de subensamble en comparación con la demanda proyectada.

Fuente: Radiall (2015)

Page 12: Contenido - Dirección de Superación Académica

Con esta gráfica el problema se identificó rápidamente, el cual era la capacidad

limitada del proceso para el cumplimiento de la demanda a partir de febrero de

2016 ya que actualmente se usan sólo dos turnos de producción con una

combinación de tiempo extra cuando es necesario. Sin embargo, en la fecha ya

mencionada, se puede ver que es necesario tener tres turnos ya que el tiempo

extra no será suficiente para cubrir con los requerimientos de producción para

cumplir con la demanda del cliente. El costo de producción se elevaría de esta

manera haciendo el proceso no tan viable ni eficiente para el cumplimiento de la

demanda, es por ello que se identifica a la capacidad como el problema principal

ya que contratar a más gente o pagar más turnos no va a funcionar en unos años

más si la capacidad de las máquinas no cambia.

3.2 Planteamiento del objetivo para el problema identificado.

Como planteamiento del objetivo se obtuvo el siguiente enunciado: Incrementar en

40% la producción por turno con los recursos actuales. Se realizó nuevamente la

gráfica presentada en el paso anterior pero simulando la situación con el

incremento del 40% en la producción. Esta gráfica puede verse en la Figura 4.

Figura 4. Gráfica de la capacidad del proceso de subensamble con un incremento de 40% en comparación con la demanda proyectada.

Fuente: Radiall (2015)

Page 13: Contenido - Dirección de Superación Académica

Los nuevos datos utilizados para la capacidad fueron 120,000 piezas para el

primer turno, 240,000 para el segundo, 330,000 para el tercero y 420,000 para el

cuarto. Esto muestra que el proyecto es viable ya que en 2016 se podrá cubrir la

demanda con sólo dos turnos y para 2018 no se habrá sobrepasado el tercer

turno, en comparación con la situación actual donde en 2018 se sobrepasaba

cuatro turnos.

Aun así, al comenzar a estudiar los costos que representaría el proyecto, por parte

de la empresa se estimó que era necesario hacer la compra de una línea de

producción completa, lo cual representaba USD $1, 500,000. Este cálculo fue

realizado por parte del proyecto general y la cotización de esos gastos se muestra

a continuación en la tabla 1:

Tabla 1. Descripción de costos de adquisición para aumento de la producción

Aspecto Costo Descripción

Distribución $5,000 USD Instalación eléctrica

Equipo $1,500,000 USD 2 maquina p/clip, 2

maquina bonding, 1

prueba eléctrica, 4

hornos, 3 tecaprint, 4

plasmas y adaptación de

la maquinaria.

Fuente: Radiall (2015)

Por ello, se decidió establecer metas para cumplir con el objetivo del incremento

de 40% de la producción, que a su vez buscaran reducir la cantidad mencionada

para la inversión inicial. Estas fueron:

Encontrar la mejor configuración del proceso de subensamble, incluyendo

las familias a producir por línea y cantidad de partes.

Page 14: Contenido - Dirección de Superación Académica

Reducir la pérdida de capacidad.

3.3 Identificación de las causas del problema.

Como se mencionó anteriormente, la organización se planteó como una meta

encontrar la mejor configuración del proceso de subensamble, pero además,

buscaba reducir la pérdida de capacidad. Esta última deseaban analizarla en

cuanto a tiempos, por lo que se procedió a analizar los de preparación y los caídos

por falla de la maquinaria, obteniendo un acumulado de la información recabada

como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Acumulado de información de la línea 1 para el turno 1

Línea 1 turno 1 Clip 3 Clip 4

Pegado 1

Prueba eléctrica

Pegado 2

Marcado Laser

Tiempo supuesto de trabajo(min) 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 Tiempo de preparación

(min) 169.86 169.86 198.38 119.51 188.67 202.02 0.00

Tiempos caídos (min) 4.60 25.25 5.17 18.00 4.37 0.00 0.00

Tiempo real de trabajo (min) 485.53 464.88 456.44 522.48 466.95 457.98 660.00

Porcentaje de

tiempo de preparación 25.74% 25.74% 30.06% 18.11% 28.59% 30.61% 0.00%

Porcentaje tiempos caídos 0.70% 3.83% 0.78% 2.73% 0.66% 0.00% 0.00%

Porcentaje tiempo real de

trabajo 73.57% 70.44% 69.16% 79.16% 70.75% 69.39% 100.00%

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la empresa

Page 15: Contenido - Dirección de Superación Académica

Se encontró que la capacidad del proceso está relacionada con el tiempo de

proceso, ya que de 11 horas que se debían de estar fabricando por turno,

realmente se trabajaban aproximadamente ocho debido en su mayoría a los

tiempos de preparación.

En este paso se verificó que una de las causas que más afectaba a la capacidad

de producción, son los tiempos de preparación. Además se pudieron eliminar los

tiempos caídos por falla de la maquinara, ya que en comparación con los tiempos

de preparación, estos no afectaban significativamente a la capacidad de

producción.

3.4 Establecer contramedidas para las causas identificadas.

Redistribución del proceso.

Para este apartado, se utilizó una adaptación del procedimiento de planeación

sistemática de la distribución (SLP, por sus siglas en inglés) propuesto por Muther

en su página de Richard Muther&Associates (2005).

1. Elaborar diagrama de relación de actividades

Primero, se realizaron diagramas de relación de actividades para establecer la

cercanía que debe de haber entre las estaciones. Se elaboró uno para la línea 3,

al tener esta las mismas estaciones que la línea 1 y 2. También uno para las

estaciones que tendrá la célula A, según lo determinado por la empresa. Estos

diagramas se pueden observar en la Figura 5, Figura 6 y Figura 7.

Figura 5. Diagrama de relación de actividades para línea 3

Page 16: Contenido - Dirección de Superación Académica

Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 6, se observa que guardan relación de absolutamente necesario las

estaciones que así lo requieren para favorecer al flujo de producción. Además, no

existen estaciones que tengan una cercanía no deseable entre ellas. Este

diagrama es parecido al de la Figura 14 que se muestra a continuación, con la

diferencia de que en la célula no se necesitarán todas las estaciones como en las

líneas.

Figura 6 Diagrama de relación de actividades para la célula.

Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 4, a comparación de la 3, se observa que la diferencia está en que

solo se presenta una estación de pegado, esto se debe a que no todas las piezas

pasan por pegado 1 así como no todas pasan por pegado 2, y para la demanda

que habrá en la célula es suficiente con una estación que pase las piezas para los

dos pegados. Es por ello, que el diagrama cambió, aunque la mayoría de las

relaciones entre las estaciones se quedaron igual.

2. Establecer requerimientos de espacio.

Una vez elaborados los diagramas de relaciones, se pasó a obtener el espacio

necesario para cada estación. Para ello se muestra la Tabla 3 donde se enlistan

las estaciones con la dimensión más grande presentada para el largo y ancho de

la misma, y a su vez se obtuvo el área.

Page 17: Contenido - Dirección de Superación Académica

Tabla 3. Dimensiones y área ocupada por estación.

Estación Dimensiones (m) Área (𝒎𝟐)

Clip 1.5* 1.5 2.25

Pegado 1 3.3* 0.8 2.64

Strausak 2.5* 2.0 5.00

Prueba eléctrica 1.5* 1.3 1.95

Pegado 2 3.3* 2.0 6.60

Marcado 3.0* 1.5 4.50

Láser 1.5* 0.8 1.20

Calidad 1.5* 0.8 1.20

Hornos 1.4* 0.8 1.12

Área de enfriado (cool área

en los diagramas)

2.0* 0.8 1.60

Inspección y desclampeo 1.5* 0.8 1.20

Fuente: Elaboración propia.

Con el área que cada estación, se realizaron dos propuestas de distribución para

las líneas del proceso de subensamble,para ello, se revisó la Tabla 4 donde se

muestran los requerimientos solo para las líneas, al ser los almacenes flexibles en

cuanto a su ubicación y espacio.

Page 18: Contenido - Dirección de Superación Académica

Tabla 4. Requerimiento de estaciones por línea.

Estación/ Cantidad por línea Línea 1 Línea 2 Línea 3 Célula A Célula B

Clip 2 1 1.5 1.5 1

Pegado 1 1 1 1 0 1

Strausak 1 0 1.5 0.5 0

Prueba eléctrica 2 1 2 1 1

Pegado 2 1 1 1 1 1

Marcado 1 1 1 1 1

Láser 0.5 0.5 0.5 0.5 0

Calidad 1 1 1 1 1

Hornos 5 3 5 3 3

Área de enfriado (cool área

en los diagramas)

2 2 2 1 2

Inspección y desclampeo 2 2 2 1 2

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la empresa.

Con base en la tabla anterior, se pudieron establecer las cinco propuestas

mencionadas al principio de este paso. Estas mismas fueron elaboradas con el

software Solidworks utilizando las dimensiones obtenidas en centímetros. Para la

elaboración de las propuestas de redistribución del proceso de subensamble, la

empresa estableció un límite de 41 metros de largo para considerar las tres líneas

y dos células.

Primero se presenta la propuesta 1, que ocupa un área de 14.5 metros por 40.46

metros, siendo esta la presentada en la Figura 8.

Page 19: Contenido - Dirección de Superación Académica

Figura 8. Propuesta 1 para la redistribución del proceso de subensamble.

Fuente: Elaboración propia.

La diferencia entre la propuesta anterior y la propuesta 2 se encuentra en la

distribución de la línea 3 y célula A. En la Figura 16 se puede ver que el largo de

las dos es de 14.35 metros, mientras que en la propuesta 2 es de 14.61 como se

muestra en la figura 9.

Figura 9. Propuesta 2 para la redistribución del proceso de subensamble.

Fuente: Elaboración propia.

Page 20: Contenido - Dirección de Superación Académica

Como se pudo ver, esta propuesta ocupa 30 cm más de largo, pero por una

diferencia tan pequeña, el área de la célula A se ve mejor distribuido ya que en la

primera propuesta era visible el espacio desperdiciado.

4. Evaluar las alternativas.

Después de haber obtenido las dos propuestas de redistribución para las líneas

del proceso de subensamble, se evaluaron ambas por medio de un promedio

ponderado, para elegir como propuesta final la que tuviera una mayor calificación.

Los factores a ponderar fueron establecidos por los practicantes de entre una lista

establecida porTompkins, White, Bozer, y Tanchoco (2006), pero calificados por

personas de la empresa. La evaluación de las dos alternativas se presenta a

continuación en la Figura 10.

Figura 101. Evaluación de las propuestas de redistribución para las líneas del proceso de subensamble.

Fuente: elaboración propia

En la Figura 8 se observa que la propuesta seleccionada fue la segunda, por

contar con una mejor independencia, mayor seguridad y una mayor facilidad de

supervisión y control. En cuanto a la independencia, se debe a que cada línea del

proceso queda independiente de la otra, y con eso se asegura que cada una

cuente con su propio equipo y herramienta principalmente. En cuanto a traslados y

Page 21: Contenido - Dirección de Superación Académica

cruces, la segunda propuesta cuenta con menor cantidad de cruces, lo que

ocasiona que aumente el flujo del proceso.

5. Hacer en detalle la distribución seleccionada.

En este paso, se ajustaron las propuestas seleccionadas a las mejoras realizadas

en el paso anterior. Con ello, se realizó un dibujo de la distribución física junto con

el almacén en Solidworks para poder apreciar la relación que hay entre ambas.

Esta distribución se presenta en la Figura 11, donde además de juntar las

distribuciones ajustadas en un solo dibujo, se incluyó la distribución del proceso de

ensamble final para visualizar la cercanía que tiene con el almacén y los estantes

que le surten.

Figura 11. Distribución seleccionada ajustada a las propuestas de mejora.

Fuente: Elaboración propia.

Page 22: Contenido - Dirección de Superación Académica

6. Plan de implementación

Por último, se añadió un paso al procedimiento para establecer un plan con los

tiempos en los que se recomienda realizar las actividades para su implementación,

el cual se presenta a continuación en la Figura 12.

Figura 12. Plan de implementación de la propuesta de redistribución.

Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 12 se recomienda realizar las compras necesarias en seis semanas y

realizar los cambios en las instalaciones de la distribución en dos semanas.

Además, se propone un periodo de dos semanas para la evaluación y ajustes de

la misma distribución.

Cambios rápidos de productos SMED.

Para atender la causa de los tiempos de preparación, se utilizó la herramienta de

cambios rápidos de productos SMED adaptado del procedimiento propuesto por

Socconini (2008).

1. Integrar equipo de análisis de la actividad.

Se estableció un equipo de trabajo formado y dirigido por el Ingeniero de

proyectos de mejora, y constituido por la Ingeniera de Producción, el Ingeniero de

Herramental y los practicantes de Ingeniería Industrial.

2. Observar y medir el tiempo total de cambio.

Page 23: Contenido - Dirección de Superación Académica

En esta etapa se tomaron videos de las actividades de preparación en las tres

líneas del proceso de subensambleen donde se comenzaba a grabar la actividad

desde que salía la última pieza buena de la orden anterior hasta que se obtenía la

primera pieza buena de la siguiente orden.

3. Separar las actividades internas de las externas.

Se consideraron internas todas las actividades en las que la máquina se tenía que

parar, y como externas aquellas que se pueden realizar antes o después del paro.

4. Clasificar las actividades.

Se clasificaron las actividades en operación, transporte y demora. Esto sirvió para

revisar el tiempo que era realmente de operación y tratar de reducir o eliminar los

tiempos que no lo fueran. Para tener una mejor idea de cómo se separaron y

clasificaron las actividades, se presenta un ejemplo en la Figura 13 aplicado a la

estación de pegado 2.

Figura 13. Ejemplo de separación y clasificación de las actividades para la estación de pegado 2.

Fuente: Elaboración propia.

Page 24: Contenido - Dirección de Superación Académica

5. Establecer las propuestas.

Se realizaron propuestas para las diversas actividades que se tenían, sobretodo

enfocándose en las que no agregaban valor en el cambio como los papeleos, y en

las que no eran de operación.. Se establecieron propuestas hasta que se lograra

reducir el total del tiempo de preparación en aproximadamente una hora por turno,

para cada estación. Un ejemplo de ello se presenta en la Figura 14 donde se

muestra el nuevo método para realizar los cambios entre productos en la estación

de pegado 2.

Figura 142. Ejemplo del establecimiento de propuestas para pegado 2.

Fuente: Elaboración propia.

En la figura 14 se observa como de 14 actividades que realizaba una persona en

la figura 11, se pasaron a 8 actividades.

Page 25: Contenido - Dirección de Superación Académica

6. Plan de implementación.

Al igual que para la redistribución, en este paso se estableció un plan con los

tiempos que se recomienda utilizar para cada actividad. Este se presenta en la

Figura 15.

Figura 15. Plan de implementación para las propuestas de cambios rápidos de productos.

Fuente: Elaboración propia

3.5 Revisión del impacto de los resultados de la ejecución de las

contramedidas

Redistribución del proceso.

Para la revisión del impacto de la redistribución del proceso, se estableció una

tabla comparativa con la situación actual y la situación propuesta, la cual se

muestra en la Tabla 5.

Tabla 5. Impacto de la propuesta de redistribución del proceso de subensamble.

Redistribución Situación actual

Situación propuesta

Área 588 m2 574 m2 Cantidad de líneas y células 3 líneas 3 líneas y 2 células

Piezas producidas 4600 piezas

/turno 7500 piezas /turno Cantidad de operadores 36 42

Inversión inicial. USD $

1´500,000

USD$ 537,000

Page 26: Contenido - Dirección de Superación Académica

Fuente: Elaboración propia.

Se puede observar en la tabla 5. Como hay una reducción de espacio entre la

situación actual y la situación propuesta, y a pesar de esa reducción se estarían

aumentando 2 células de trabajo, así mismo la capacidad aumenta de 4500

piezas/turno a 7500 piezas/turno y la inversión se está reduciendo

aproximadamente de $1,000,000 USD.

Cambios rápidos de productos SMED.

Después de la implementación del SMED, se evaluó el impacto al igual que en la

redistribución por medio de una tabla comparativa. Esta se presenta en la Tabla 6.

Tabla 61. Impacto de la propuesta de cambios rápidos de productos SMED.

SMED

Situación actual

Situación propuesta

Tiempo de preparación 3 horas 2.1 horas

Cantidad promedio

de actividades 14/estación 10/estación

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 6 se observa cómo se redujeron en casi una hora los tiempos de

preparación por estación y por turno. Además, en las estaciones se realizaba un

promedio de 6 actividades para hacer los cambios de productos, y en la situación

propuesta se realizan 10.

Por otro lado, se propuso un tablero de control donde se evalúa el tiempo de

preparación de cada estación por línea, en el cual se deben de tomar tres tiempos

de preparación diarios durante cuatro semanas, posteriormente una semana si y

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una no, durante un mes, y el siguiente mes se deberá evaluar solamente una

semana, para así asegurar el cumplimiento de los resultados. La simulación del

tablero de control se puede observar en la tabla 7.

Tabla 2. Simulación de tablero de control

Fuente: Elaboración propia

Se puede observar el funcionamiento del tablero de control, donde se muestran 5

columnas, la primera es para saber a qué estación de la línea pertenece, la

segunda es para conocer la situación inicial, la tercer columna sirve para saber la

meta que se estableció, y la cuarta es para saber el tiempo que se está teniendo

actualmente y saber cómo se va avanzando según la semana en la que se esté, y

por último, el cálculo del cumplimiento se realiza dividiendo el tiempo de

preparación actual entre el tiempo deseado, multiplicándolo por cien.

Los datos utilizados para simular el funcionamiento de la tabla anterior fueron

escogidos al azar. En la columna de tiempo de preparación de la semana 1, se

pone el promedio obtenido con la toma de tiempos dentro de esa semana.

Los parámetros para cada color utilizado en las celdas condicionales, se

presentan en la Tabla 8.

Tabla 8. Parámetros utilizados por color.

Fuente: Elaboración propia.

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En la tabla anterior se observa que cuando el tiempo deseado de preparación es

menor en 85% al tiempo real, el recuadro toma un color rojo. Cuando está entre un

85% y 100% este es amarillo, y cuando es igual o mayor a 100% es verde, lo que

quiere decir que se alcanzó el objetivo planeado.

Por último, es importante mencionar que como parte de las propuestas

establecidas para la redistribución y los cambios rápidos de productos, se estimó

que el ahorro al año sería de USD $344,613 debido a un menor costo de

producción, y una mejora en los recursos utilizados.

4.6 Prevención de la recurrencia de los problemas

Para prevenir que se sigan presentando los problemas identificados durante la

implementación y la revisión de la herramienta SMED, se propuso un

procedimiento para tratar los mismos, el cual se presenta en la Figura 14.

Figura 16. Procedimiento para prevenir recurrencia de los problemas.

Fuente. Elaboración propia

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El procedimiento propuesto en la figura anterior es el que se debe llevar a cabo

cada vez que se presente un problema relacionado con la implementación de las

propuestas, así como también se propone utilizarlo para la solución de problemas

encontrados en cualquier situación, debido a que es un procedimiento basado en

el ciclo de mejora continua como lo establecido por Sobek y Smalley (2008).

A continuación se encuentran los pasos utilizados en el diagrama de flujo:

1. Detectar el problema.

2. Registrar el problema.

3. Realizar el análisis de causa y efecto.

4. Establecer contramedidas.

5. Ejecutar contramedidas.

6. Verificar la eficacia de las contramedidas.

7. Volver al paso 4, si se alcanzó lo establecido, se procede al paso 7.

8. Registrar el resultado de la ejecución.

En este capítulo se mostraron los resultados de la implementación del método

establecido previamente, con el cual se obtienen las propuestas de mejora de la

capacidad del proceso de subensamble de una empresa del giro aeroespacial, el

cual abarca desde la etapa de planeación hasta el seguimiento y aseguramiento

de las actividades.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Se logró el objetivo de este proyecto, dando como resultado las propuestas de

mejora para el incremento de la capacidad por medio de una redistribución del

proceso y de la aplicación de la herramienta de cambios rápidos de productos

SMED.

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La elaboración de las propuestas de mejora se llevó a cabo con el fin de

responder a la necesidad que se tenía en el proceso de subensamble de la

empresa de giro aeroespacial ubicada en el Parque Industrial de Cd. Obregón,

Sonora.

Con esta propuesta el sistema de producción estará en posibilidades de cumplir

con la demanda proyectada para el año 2016, teniendo en cuenta el crecimiento

hasta el año 2018.Como parte del método, se estableció la implementación de las

propuestas, así como revisar el impacto y la prevención de recurrencia de

problemas.

Con las propuestas se logró incrementar en 40% la producción, lo cual es

equivalente a 2,000 piezas/turno. Además se obtuvo un ahorro aproximado de

USD $1’000,000 ya que la empresa tenía una proyección de invertir en adquisición

de equipo USD $1’500,000 en una línea completa, en la cual se necesitan 16

equipos más su instalación con el objeto de incrementar la capacidad del proceso,

pero al establecerse las propuestas de mejora, la empresa declinó dicha inversión

por los resultados obtenidos donde se mostró que sólo sería necesario comprar

cinco máquinas, que representan aproximadamente USD $500,000.

De no seguirse el método de trabajo, no se conseguirá el objetivo. El método no

fue para que se siguieran las propuestas de mejora tal y como se escribieron, sino

que este mismo asegura que el objetivo del proyecto se cumpla, debido a que está

estructurado con revisiones y ajustes que sean pertinentes.

Recomendaciones.

En cuanto al proyecto en general.

El proyecto tuvo un enfoque hacia la manufactura esbelta, mas no se realizó por

medio de un KAIZEN, mismo que es utilizado con esta filosofía para garantizar

resultados rápidos, por lo que se recomienda hacerlo por este medio, con el fin de

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obtener un plan de acción de manera más eficiente y el despliegue pueda ser en

menor tiempo.

En cuanto a la definición del problema.

El problema se definió con el uso de indicadores que tenía la organización, y con

la proyección de la demanda, pero si desea replicar este estudio, se recomienda el

uso de un mapa de flujo de valor (VSM) como una ayuda, además de todo el

estudio realizado, ya que con él se determina de manera gráfica y visual el flujo

que tiene el proceso, haciendo visible los problemas que presenta el proceso.

En cuanto a la identificación de causas.

En este paso, las causas se tenían identificadas, y solo se necesitaba evidenciar,

pero para cuestiones de réplica del estudio, se recomienda utilizar herramientas

visuales para su identificación, tales como diagrama Ishikawa, 5W y 1H, AMEF,

diagrama pareto, estratificación, entre otras. Esto garantizará que se llegue a la

causa raíz con mayor facilidad ya que son métodos diseñados y han sido

utilizados con este fin.

En cuanto al análisis de la disponibilidad de las estaciones, se recomienda utilizar

muestras estadísticas para que el análisis del estudio sea representativo a la

realidad, en este caso no se realizó por cuestiones de tiempo y necesidades de la

organización.

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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Radiall. (2012). Radiall. Obtenido de http://www.radiall.com/about/brief-history-overview

Richard Muther & Associates. (2005). SLP overview. Obtenido de Richard Muther & Associates. Consultants in Industrial Mangement and Engineering.: http://hpcinc.com/wp-content/uploads/2014/06/RMA_1146_SLP_Overview_Mfg.pdf

Sobek, D., & Smalley, A. (2008). Understanding A3 Thinking. A Critical Component of Toyota's PDCA Management System. Boca Raton: Productivity Press. Taylor & Francis Group.

Socconini, L. (2008). Lean manufacturing paso a paso.México, D. F.: Grupo editorial Norma.

Tompkins, W. B. (2011). Planeación de Instalaciones.D.F., México: CENGAGE Learning.

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APÉNDICE A.

TABLAS ACUMULATIVASDE LAS LÍNEAS 2 Y 3

En este apéndice se muestra la tabla con los datos acumulados de cada estación de la línea 2 y de la línea 3 del proceso de subensamble.

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Tabla 9. Acumulado de información de la línea 2 para el turno 1.

Línea 2 turno 1

Clip 7 Clip 2 Pegado

1 Prueba

eléctrica Pegado

2 Marcado

Tiempo supuesto de trabajo 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00

Tiempo de preparación

53.79 53.79 68.20 50.16 66.62 71.06

Tiempos caídos 26.75 16.13 51.95 21.73 12.50 14.25

Tiempo real de trabajo 579.46 590.09 539.85 588.12 580.88 574.69

Porcentaje de tiempos de preparación 8.15% 8.15% 10.33% 7.60% 10.09% 10.77%

Porcentaje de caídos 4.05% 2.44% 7.87% 3.29% 1.89% 2.16%

Porcentaje tiempo real de trabajo 87.80% 89.41% 81.80% 89.11% 88.01% 87.07%

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la organización.

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Tabla 10. Acumulado de información de la línea 3 para el turno 1.

Línea 3 turno 1

Clip 1 Clip 6 Pegado

1 Prueba

eléctrica Pegado

2 Marcado Laser

Tiempo supuesto de trabajo 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00

Tiempo de preparación

170.29 170.29 183.93 112.14 255.73 145.96 99.68

Tiempos caídos 47.00 27.38 23.13 44.80 20.93 0.00 0.00

Tiempo real de trabajo 442.71 462.34 452.94 503.06 383.35 514.04 560.32

Porcentaje de tiempos de preparación 25.80% 25.80% 27.87% 16.99% 38.75% 22.12% 15.10%

Porcentaje de caídos 7.12% 4.15% 3.50% 6.79% 3.17% 0.00% 0.00%

Porcentaje tiempo real de trabajo 67.08% 70.05% 68.63% 76.22% 58.08% 77.88% 84.90%

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la organización.